proyecto de produccion mas limpia

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1 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIA APLICADAS CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PROYECTO DE PRODUCCION MAS LIMPIA TITULO: PROPUESTA DE MEJORA MEDIANTE LA ELIMINACION DEL DESPERDICIO DE AGUA EN LA LINEA DE FAENADO DE POLLOS A TRAVEZ DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA, EN LA EMPRESA REPROAVI.S.A.Ltda. IBARRA-ECUADOR AUTORES: EDWIN PATRICIO CURRILLO ALEX DARIO TOAPANTA DOCENTE: MSC.OSWALDO GUZMAN Ibarra a 14 de Julio de 2015 AUTORÍA

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Page 1: Proyecto de produccion mas limpia

1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIA APLICADAS

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROYECTO DE PRODUCCION MAS LIMPIA

TITULO: PROPUESTA DE MEJORA MEDIANTE LA ELIMINACION DEL

DESPERDICIO DE AGUA EN LA LINEA DE FAENADO DE POLLOS A TRAVEZ DE LA

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA, EN LA EMPRESA REPROAVI.S.A.Ltda. IBARRA-ECUADOR

AUTORES: EDWIN PATRICIO CURRILLO

ALEX DARIO TOAPANTA

DOCENTE: MSC.OSWALDO GUZMAN

Ibarra a 14 de Julio de 2015

AUTORÍA

Page 2: Proyecto de produccion mas limpia

2

Yo Currillo Perugachi Edwin Patricio con CI.100382532- y Toapanta Mullo Alex

Dario con CI.100418475-8, estudiantes de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE NORTE,

de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas en la carrera de INGENIERÍA

INDUSTRIAL “C.I.N.D.U” declaramos expresamente que somos los autores y como tal

responsables de todas las ideas, y resultados presentados en esta investigación y el

patrimonio intelectual del tema “PROPUESTA DE MEJORA MEDIANTE LA

ELIMINACION DEL DESPERDICIO DE AGUA EN LA LINEA DE FAENADO DE POLLOS

A TRAVEZ DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA,

EN LA EMPRESA REPROAVI.S.A.Ltda. IBARRA-ECUADOR 2015.”

_______________________ _______________________

Currillo Patricio Toapanta Alex

CI.100382532-8 CI.100418475-8

Page 3: Proyecto de produccion mas limpia

3

AGRADECIMIENTO

Este presente proyecto agradecemos a

nuestros padres y familiares por brindarnos

su apoyo tanto moral y económicamente

para seguir desarrollando el proyecto de

investigación y lograr el objetivo trazado.

A la Escuela de Ingeniería Industrial por

brindarnos el conocimiento y las

herramientas necesarias para la

elaboración de este trabajo y lograr nuestra

meta

De igual manera a nuestro querido formador

MSC. Oswaldo Guzmán, docente de la

catedra de Producción Mas Limpia pues fue

nuestra guía para realizar el presente

proyecto.

Alex T.

Patricio C.

Page 4: Proyecto de produccion mas limpia

4

DEDICATORIA

Quiero dedicar el presente proyecto de investigación a mis padres por estar presente en

todas mis actividades estudiantiles y apoyarme constantemente en forma económica,

moral e incondicionalmente para lograr mi objetivo propuesto que es el cumplimiento de

este proyecto.

Alex Toapanta.

Page 5: Proyecto de produccion mas limpia

5

DEDICATORIA

El presente proyecto va dedicado a mis padres que con mucho amor y sacrificio me han

sabido formar he impulsarme por el camino de bien, apoyando hombro con hombro para

poder salir adelante con unión y fuerza para que todo sea posible en familia.

Patricio Curillo.

Page 6: Proyecto de produccion mas limpia

6

RESUMEN

En este proyecto se muestra como resultado principal la aplicación de la estrategia de

producción más limpia en el proceso de faenado de pollos “REPROAVI”, en este

transcurso de tiempo se ha podido evidenciar problemas en los procesos productivos,

además de ver que las instalaciones son muy limpias a pesar de que trabaja con pollos

vivos y por ende los desechos orgánicos de los mismos hacen que el proceso pueda sufrir

por falta de higiene, en la elaboración del presente proyecto tuvo la finalidad de proponer

una estrategia para la optimización del recurso hídrico como el agua aplicando (P+L) para

poder evidenciar los cambios a realizar y conseguir el objetivo en la empresa.

Palabras Claves: P+L-Finalidad-Estrategia

Page 7: Proyecto de produccion mas limpia

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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consiste en la aplicación de Producción más limpia en la instalac ión

industrial de la empresa “REPROAVI”.

El objetivo es demostrar que al aplicar técnicas de Producción más Limpia en la planta

industrial de esta empresa, se puede lograr el uso más eficiente del agua también disminuir

la generación de desechos sólidos y además conseguir procesos productivos más eficientes

que generen un menor impacto al medio Ambiente y cumplan con las normativas

ambientales vigentes en nuestra Ciudad y en el país. En este estudio se analizan los

procesos productivos y los residuos generados en los mismos. Luego se generará un plan

de mejoras aplicando Producción más Limpia para luego cuantificar los ahorros

conseguidos y las mejoras logradas en la empresa “REPROAVI”.

El objetivo principal de una industria es el de convertir la materia prima en un producto

comercializable. Por tanto la generación de residuos y emisiones durante el proceso

productivo puede ser considerado como un mal aprovechamiento de la materia prima

utilizada y por lo tanto representa un costo adicional al proceso productivo, el enfoque ha

sido el reducir os contaminantes después de ser generados en los procesos productivos,

invirtiendo en tecnología a la etapa final que representa una inversión económica que

puede ser evitad

Page 8: Proyecto de produccion mas limpia

8

1. RESEÑA HISTÓRICA

La Empresa REPROAVI CIA. LTDA., fue constituida el 25 de julio de 1995 con

el objetivo de contribuir a la nutrición y sano desarrollo de la población, mediante

la producción y venta de aves de corral con altos estándares de productivid ad,

calidad y competitividad.

La empresa “REPROAVI”. Ltda. Ubicada en la provincia de Imbabura, en la

ciudad de Ibarra; sector cuatro esquinas Caranqui, cuenta con la cadena productiva

como es las Granjas Reproductoras, Incubadora, Granjas de Engorde, Faenadora

y el Molino.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa “REPROAVI” compañía limitada. busca reducir el consumo de agua

una buena alternativa para cumplir este objetivo es mediante la eficiencia en los

procesos con la implementación de un programa de Producción más Limpia. Esta

industria, como muchas de su tipo consume grandes cantidades de agua tanto en

limpieza como en sus distintos procesos y se genera un alto consumo de energía

debido a la maquinaria que posee y a los cuartos fríos. Toda la pérdida de producto,

agua y energía, aparte de incrementar la carga contaminante de la empresa, genera

un aumento en los costos de producción.

Con la implementación de un sistema de Producción más Limpia se puede reducir

el consumo de materias primas incluyendo el agua, mejorar la economía de la

empresa y reducir los desperdicios. Adicionalmente este tipo de metodologías se

acompaña con la creación de mayor conciencia en los trabajadores para proteger

el ambiente y la empresa, y un incremento en la producción y la calidad. Con estas

mejoras se consigue incrementar la competitividad de la empresa a nivel naciona l,

Page 9: Proyecto de produccion mas limpia

9

esta investigación se enfocara en la optimización de la utilización de agua en el

área de eviscerado de pollos en la empresa “REPROAVIT”. Ya que en dicho

proceso hay una mayor utilización de agua en comparación con los demás

procesos existentes en la empresa.

3. ALCANCE

El aplicativo propuesto responderá a un proyecto de estudio para la mejora del

proceso productivo que contempla el curso recibido sobre P + L a lo largo del

semestre, a su vez podrá ser adaptado como fuente de visualización del sistema

actual productivo de la planta de faena miento de aves “REPROAVIT” Cía.

Ltda., específicamente coordinado por el departamento de producción y con el

objetivo fundamental de un análisis del proceso mediante la estrategia de P+L para

la eliminación de desechos, enfocándose en el aumento de la eficienc ia

productiva, En base a los resultados del análisis del sistema actual identificar los

posibles cambios a generar en un proceso especifico, evaluándolas de acuerdo a

la factibilidad que genere al proceso y que sean parte de la medida correctiva a

tomar.

El uso de la estratega de P+L, permitirá a la empresa avícola eliminar los desechos

generados por el faenado, en el proceso de eviscerado, en la misma que hay un

excesivo uso de agua para dicho proceso.

4. OBJETIVOS:

5.1.GENERAL:

Aplicar producción más limpia para dar una propuesta de mejora en los

procesos productivos de la empresa “REPROAVI”

Page 10: Proyecto de produccion mas limpia

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5.2.ESPECIFICOS:

Diseñar una estrategia para lograr la optimización del agua en la

empresa “REPROAVI”

Proponer el uso de una máquina para evitar el desperdicio de agua.

Realizar evaluaciones de los resultados con la aplicación de la

propuesta.

6. MARCO TEORICO

6.1. PRODUCCION MAS LIMPIA

"La Producción más Limpia es una estrategia ambiental preventiva

integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de

aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el

ambiente”

6.1.1. Aplicación:

La Producción más Limpia puede aplicarse a cualquier proceso, producto

o servicios, y contempla desde simples cambios en los procedimientos

operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta cambios mayores, que

impliquen la sustitución de materias primas, insumos o líneas de

producción por otras más eficientes.

En cuanto a los procesos, la Producción más Limpia incluye la

conservación de las materias primas, el agua y la energía, la reducción de

Page 11: Proyecto de produccion mas limpia

11

las materias primas tóxicas (toxicidad y cantidad), emisiones y de residuos,

que van al agua, a la atmósfera y al entorno.

En cuanto a los productos, la estrategia tiene por objeto reducir todos los

impactos durante el ciclo de vida del producto desde la extracción de las

materias primas hasta el residuo final; promoviendo diseños amigables

acordes a las necesidades de los futuros mercados.

La Producción más Limpia requiere modificar actitudes, desarrollar una

gestión ambiental responsable, crear las políticas nacionales convenientes

y evaluar las opciones tecnológicas.

Las técnicas de Producción más Limpia son:

Eliminación de desperdicios

Disminución de tiempos

Mejoras en el proceso

Buenas Prácticas Operativas

Mantenimiento de equipos

Reutilización y reciclaje

Cambios en la materia prima

Cambios de tecnología.

6.1.2. Beneficios:

Con la Producción más Limpia, las empresas lograrán:

Posicionarse competitivamente en el mercado nacional e internacional de cara a

los tratados de libre comercio.

Responder a las tendencias internacionales que emergen en cuanto a normas y

estándares ambientales.

Page 12: Proyecto de produccion mas limpia

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Influir en el desempeño ambiental de las empresas nacionales.

Contribuir al cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Generar el consumo y la demanda de productos elaborados con enfoque de

Producción más Limpia.

6.2.SIPOC

Cuando entras al mundo de Seis Sigma o Lean Six Sigma comienzas a encontrarte

con diferentes tipos de herramientas que te ayudaran a resolver problemas

específicos que se te vayan presentando durante el desarrollo de tu proyecto. Una

de estas herramientas de Seis Sigma es el SIPOC, SIPOC es un acrónimo de las

palabras en inglés de “Supplier, Input, Process, Output, Customer”

El SIPOC nos sirve para:

1. Proveer de una vista macro del flujo del proceso o producto y sus interrelaciones

dentro del negocio.

2. Definir los límites del proceso, el punto de inicio y final del proceso que necesita

una mejora.

Y… ¿Cómo podemos desarrollar un SIPOC?

Como nuestro objetivo es el de definir una vista a alto nivel del proceso “como

esta”, debemos incluir a nuestro equipo multifuncional en el desarrollo del SIPOC.

1. Como primer paso, el equipo debe ponerse de acuerdo en los puntos de inicio y

final del proceso. Entender el negocio nos puede ayudar en este proceso.

2. Trabajando de atrás hacia delante, lista los Clientes. Identifica el CTQ (Critical To

Quality) de cada cliente (precisos, a tiempo, simples y asi) y la Salida (Output)

primaria (ej. Prestamos, llamadas, consultas o lo que sea) que el cliente recibe del

proceso.

Page 13: Proyecto de produccion mas limpia

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3. Con la C y la O del SIPOC definidas, usando técnicas de lluvia de ideas, el equipo

debe de delinear entre 5 y 7 pasos del Proceso que resultan de las salidas. Los

procesos típicamente comienzan con un verbo.

4. Una vez que el equipo se a puesto de acuerdo en los pasos de proceso, ahora

podemos identificar las Entradas (Inputs) críticas que afectan la calidad del

proceso.

5. El último paso es el de listar todos los Proveedores (Suppliers) que proveen

entradas al proceso.

6. Al final el SIPOC tiene que ser validado caminando a través de él.

6.3. MATRIZ MED

La matriz MED (materiales, energía y desechos) analiza los problemas

ambientales de una organización de forma cuantitativa y cualitativa, donde se

busca establecer un perfil ambiental de un producto en todo su ciclo de vida

asumiéndolo como sistema. La matriz es un soporte para analizar todo el ciclo de

un producto de forma vertical y los efectos ambientales generados de forma

horizontal, los problemas ambientales son agrupados en tres áreas principa les :

ciclo de materiales (entradas / salidas), uso de energía (entradas / salidas) y

desechos (salidas). El producto debe analizarse desde la producción y suministro

de materiales y componentes, producción, distribución, utilización (operaciones y

servicios) y disposición y recuperación final.

La matriz MED puede ser utilizada como una herramienta de análisis para el

diseño de procesos, analizar productos existentes (el de la competencia) para

obtener una ventaja competitiva. Los resultados esperados son obtener un

entendimiento adecuado de los productos y los impactos ambientales que genera

en términos de materiales utilizados, consumo de energía y producción de

Page 14: Proyecto de produccion mas limpia

14

desechos, lo cual permite determinar mejoras del producto desde una perspectiva

ambiental.

Para realizar una matriz MED se pueden seguir las siguientes etapas:

1. Definir exactamente que conforma el sistema producto estudiado. En el caso de

eco-diseño determinar que componentes o materiales no serían útiles para su uso

y en todo su ciclo de vida y en comparaciones de producto es fundamenta l

determinar los límites del sistema.

2. Realice un análisis de necesidades con respecto al sistema producto establecido.

¿Cuáles son sus usos actuales?, ¿Cómo se podrían optimizar los usos para que sean

más eficaces y eficientes?, ¿Qué mejoras se pueden generar en el sistema producto

desde la perspectiva ambiental?

3. Realizar un análisis funcional utilizando la matriz MED que implica una

discusión sobre la funcionalidad de productos con sus fortalezas y debilidades, su

vida útil, consumos de energía, etc. El producto debe ser tomado por secciones, los

pesos de los diversos componentes y ensambles, los tipos y cantidades de

materiales y componentes utilizados y las posibles conexiones identificadas.

4. Componentes de la matriz MED:

Materiales. En esta columna se describen los problemas ambientales por las

entradas y salidas de materiales. Se deben incluir datos sobre el uso de materiales,

cuales son causantes de emisiones (cobre, plomo, zinc, etc), el tipo en cuanto a

renovable y renovable, materiales incompatibles, usos ineficientes especialme nte

en materiales no reutilizables y cada uno de los componentes del análisis de ciclo

de vida. Genera una visión de cuáles son las entradas prioritarias por su mayor

cantidad, toxicidad o porque son materiales escasos.

Page 15: Proyecto de produccion mas limpia

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Uso de energía. Esta columna incluye el consumo de energía durante todas las

etapas del ciclo de vida. Incluye los consumos de energía para cada producto,

transporte, operación, mantenimiento y recuperación. Las entradas de materiales

que sean intensivas energéticamente se deberían listar de primeras, también se

deben listar los gases producidos por el uso de la energía. Genera una visión de

cuáles son los procesos o transportes de mayor impacto a lo largo del ciclo de vida.

Desechos. Es la última columna y debe identificar todos los residuos, vertimientos

y emisiones generadas identificando especialmente las de características tóxicas.

7. DESARROLLO

“REPROAVI” es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de pollos

faenados en el mercado local, provincial y regional. Los requerimientos de los clientes

con respecto a la producción de pollos faenados son exigentes por tanto es necesario que

el proceso de faenado se basen a la inocuidad garantizando la satisfacción del cliente en

tanto al peso, presentación y la higiene del que procede el producto ya terminado.

Cada una de las operaciones debe tener una correspondencia entre sí para evitarse

inconvenientes como el desperdicio de recurso. El problema encontrado se relaciona con

operación de eviscerado, lo cual se realiza con 4 grifos de agua fluyendo constantemente .

El desarrollo de la investigación toma en cuenta etapas por la cuales se definirán que es lo

que se quiere conseguir con este estudio.

7.1.Definición de los objetivos, alcance y requerimientos

Page 16: Proyecto de produccion mas limpia

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Una vez obtenida la aprobación por parte de la empresa REPROAVI Cía. Ltda. para

proceder a observar el proceso y recolectar datos necesarios para realizar una propuesta

de mejora que responde al caso de estudio del curso de producción mas limpia; se

diagnóstica que el área a estudiar radica en producción delimitada desde el subproceso de

colgado hasta la clasificación del pollo faenado por peso en dos categorías grande(7-8

libras); pequeño( menor de 6 libras), se concluye que el estudio de producción más limpia

se aplicará en base al objetivo planteado .

“Aplicar producción más limpia para dar una propuesta de mejora en los procesos

productivos de la empresa “REPROAVI”. Ltda. Ubicada en la provincia de Imbabura, en

la ciudad de Ibarra; sector cuatro esquinas Caranqui; mediante el uso de estrategias de

producción más limpia para detectar casuales de ineficiencia en el proceso, además en

base a datos recolectados por el análisis del sistema actual proponer un plan de mejora

con la medida correctiva y ponerlo en marcha para visualizar el principio de continuidad

de dichas mejoras.”

Considerando la continuidad de las operaciones por el tipo de producción al cual la

empresa REPROAVI Cía. Ltda. se encuentra acorde a un sistema de producción continua,

la problemática del desperdicio del recurso hídrico.

DIAGRAMA SIPOC

Esta etapa consiste en evaluar las entradas y salidas en las distintas fases del

proceso productivo, para poder identificar los residuos generados y definir los

indicadores para su monitoreo. Al recorrer, analizar y diagramar el flujo del

proceso (Figura 1) se podrá visualizar los espacios físicos destinados para cada

área, definir si la secuencia de las acciones es la más conveniente y generar las

recomendaciones pertinentes.

Page 17: Proyecto de produccion mas limpia

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Fig. 1 Diagrama de representación del sistema Faena dora de Pollos REPROAVI

Cía. Ltda. Elaboración: Grupo de trabajo.

Fig. 2 Diagrama SIPOC de la Faenadora de Pollos REPROAVI Cía. Ltda.

Elaboración: Grupo de trabajo.

Page 18: Proyecto de produccion mas limpia

18

Las operaciones que se generan a lo largo de la cadena de producción tienen las

características de:

COLGADO DE POLLOS

Cada uno de los pollos que están en las jaulas son colgados de las patas en la cadena esta

actividad la realiza dos operarios gestionando que la cadena se encuentre abastecida

durante el tiempo de faenamiento de 700 pollos.

ATURDIMIENTO

En este proceso el pollo es aturdido mediante el flujo de corriente por un conductor en

este caso agua; el pollo pasa a un estado de coma temporal por el aturdidor en ciertos caso

y en otros la muerte instantánea dependiendo del tamaño del pollo.

CORTE DE YUGULAR

En esta actividad el operario genera un corte transversal de izquierda a derecha

generando el desangre por medio de la yugular del pollo.

ESCALDADORA DE POLLOS

En este proceso la máquina genera vapor de agua y choros o chisgueteadas de agua

hirviendo que debido a la presión generan que los poros plumosos del ave se dilaten

generando una facilidad a la maquina peladora por guante para extraer las plumas y dejar

al pollo pelado totalmente listo para la operación de pelado etc.

Page 19: Proyecto de produccion mas limpia

19

PELADORA DE POLLOS

Por medio de la acción mecánica y fricción del guante permite que el pollo quede

totalmente pelado en condiciones de piel viva (sin ningún rastro de pluma y de color

amarillo).

CORTE DE PATAS

Esta actividad se genera por un grupo de 2 operarios que laceran de manera rápida y ágil

las patas de cada pollo las cuales se destina a otro proceso fuera del alcance de este

proyecto.

DESPRENDIMIENTO DE CABEZAS

Esta operación es generada por un operario con la ayuda de una tijera hidráulica que

facilita su operación y disminuye tiempos puesto que la banda conserva su velocidad a

lo largo del proceso.

EXTRACCIÓN DE VÍSCERAS.

En esta actividad se procede a sacar del interior del pollo al exterior cavidad evisceraría

del animal un conjunto de órganos que de los cuales el 30 % es utilizado para el consumo

humano es decir el hígado y las mollejas.

CHILLERS

En estos procesos que son de lavado y enjuague el pollo debe permanecer con hielo para

obtener una baja temperatura, condición que genera la esterilización en un 80% generando

un pollo esterilizado listo para proceder al marinado de conservación del producto.

8. ANÁLISIS DE CAUSAS

Page 20: Proyecto de produccion mas limpia

20

Bajo el desarrollo del diagrama causa-efecto (Ishikawa) podemos evidencia r

que mediante el análisis de las posibles causas obtenidas en los recursos

obtenidos en el diagrama podemos concluir que el problema resultante de las

causas es el desperdicio de agua.

8.1.ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES

Para el análisis del sistema en el proceso productivo de la empresa REPROAVI Cía.

Ltda. Se utilizó la matriz MED (Material, Energía, Desechos o Desperdicio) mediante

el cual se estableció variables, áreas directas de funcionamiento en todo el sistema de

producción de pollo faenado. Vale recalcar que el presente modelo tiene un

condicional puesto que la empresa observada maneja un línea continua de producción,

el análisis se encuentra basada a los materiales utilizados el tipo de energía utilizada

Page 21: Proyecto de produccion mas limpia

21

para el procesamiento de dicho materiales y por último los desechos o desperdicios

que estos provocan en la empresa.

Tabla.: 3 Análisis mediante la Matriz MED Realizado: Grupo de Trabajo

Permitiendo analizar de manera específica cada variable se determinó que en el sistema

de producción de pollo faenado hay un alto porcentaje de utilización de agua, y energía

eléctrica.

8.2.RECOLECCION Y DESARROLLO DE DATOS

Para la toma de los presentes datos se realizó varias visitas a la empresa “REPROAVI”

para obtener los datos necesarios para realizar la presente investigación con el objetivo

de “Evaluar el la cantidad consumida del recurso hídrico en el proceso de eviscerado.

La toma del caudal fue realizada con un cronometro en el proceso para saber el

consumo por hora, día, semana, mes y anual

AREA MATERIALES ENERGIA DESPERDICIO

Agua

fundas

canastillasAgua NA/manual

cuchillo eviscerador NA/manual

Cadena Energia Electrica

Killers Energia Electrica/Agua

Tina manual/Utiliza agua

Aturdidor Energia Electrica/Agua

Escaldadora Energia Electrica/Agua

Desplumadora Energia Electrica/Agua

Marinado Energia Electrica/Agua

DISTRIBUCIÓN Cadena Energia Electrica

USOS EPP NA/Uso personal

FIN DE PROCESO Enpacado No aplica. Se realiza manualmente

DIA

GN

OS

TIC

O

Y A

NA

LIS

I D

E L

A C

AN

TID

AD

DE

CO

NS

UM

IDA

Y D

ES

PE

RD

ICIA

DA

DE

A

GU

A

MATRIZ MED(Materiales, Energia, Desechos Desperdicio)

NA/manual

AGUA CON

ALTO

CONTENIDO DE

MATERIA

ORGANICA(ESC

REMENTO)

AGUA CON

ALTO

CONTENIDO DE

SANGRE,

GRASA,

DESECHOS

ORGANICOS

MATERIA PRIMA

PRODUCCIÓN

Page 22: Proyecto de produccion mas limpia

22

Tabla.:4 Consumo de agua 𝑚3 de la empresa “REPROAVI”

8.3.ANÁLISIS DE DATOS

Para este análisis se realizó el cálculo de acuerdo al fluido de agua y el

horario de trabajo diario en el sistema de proceso de faenado de pollos se

debe tomar en cuenta que proceso de eviscerado actualmente trabaja con

cuatro llaves las mismas que trabajan 5h diarias a excepción de los meses

de mayo, septiembre, diciembre ya que en dichas fechas la producción

aumenta y por ende el horario de trabajo se aumentara.

Formula del caudal

Q = 𝑉 ∗ 𝐴

Q= Caudal

V=Velocidad

A=Área

Datos

Q=?

V= 32seg

A=0,00985𝑚3

Q= 0,0315𝑚3 /seg

Regla de tres

MES HORA DIA SEMANA MES 4 GRIFOS DE AGUA

ENERO 113,54 567,7 2838,5 11354 45416

FEBRERO 113,54 567,7 2838,5 11354 45416

MARZO 113,54 567,7 2838,5 11354 45416

ABRIL 113,54 567,7 2838,5 11354 45416

MAYO 113,54 681,24 3406,2 13624,8 54499,2

JUNIO 113,54 567,7 2838,5 11354 45416

JULIO 113,54 567,7 2838,5 11354 45416

AGOSTO 113,54 567,7 2838,5 11354 45416

SEPTIEMBRE 113,54 681,24 3406,2 13624,8 54499,2

OCTUBRE 113,54 567,7 2838,5 11354 45416

NOVIEMBRE 113,54 567,7 2838,5 11354 45416

DICIEMBRE 113,54 794,78 3973,9 15895,6 63582,4

TOTAL 1362,48 7266,56 36332,8 145331,2 581324,8

CONSUMO DE AGUA METROS CUBICOS

Page 23: Proyecto de produccion mas limpia

2

(0,0315𝑚3 /seg*60seg/min)=1,89𝑚3 /min

(1,89𝑚3 /min*60min/1h)=113,54𝒎𝟑/h

Mediante el cálculo realizado obtuvimos el consumo 113,54 metros cúbicos de agua

en una hora cabe recalcar que es te valor representa el estado actual del consumo de

agua en el proceso de eviscerado, al realizar proyectar los cálculos semanales se

obtiene un valor de 2838 𝑚3 por semana.

9. IMPLEMENTACIÓN

Mediante la compra e implementación de una bomba de agua la misma que será

implantada en el proceso de eviscerado, con la finalidad de crear un sistema de

reutilización del agua utilizado para el lavado de mollejas

Fig.: 1 Bomba de agua

Esta bomba se instalara con el objetivo de impulsar el agua almacenada en un tanque

la misma que estará ubicada debajo del área de lavado de mollejas.

10. AHORRO, RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE INDICADORES

10.1. Relación situación actual vs situación antes de implementar.

Mediante la comparación entre el consumo de agua obtenido en la etapa de

recolección y desarrollo y la situación actual, obtenemos los siguientes datos.

Page 24: Proyecto de produccion mas limpia

3

Al realizar la implementación se observa una disminución considerable en la utilizac ión del agua, de esta manera la empresa tendrá un ahorro del 50% en el consumos de agua,

lo cual implica la reducción del costo de consumo de agua y el desperdicio de consumo de agua.

10.2. PRESENTACION DE INDICADORES.

Bajo el enfoque de P+L, los indicadores permiten caracterizar el desempeño

de la empresa y brindan información de cada uno de los recursos que se

utilizan en el proceso productivo (consumo de agua, energía, etc.) y de los

residuos generados durante el desarrollo del mismo (residuos sólidos,

emisiones, efluentes, etc.).

Bajo este esquema de trabajo no se puede mejorar lo que no se está

midiendo o evaluando en las entradas y salidas de un proceso, de ahí surge

la importancia de seleccionar y establecer indicadores.

MES HORA DIA SEMANA MES 2 GRIFOS DE AGUA

ENERO 113,54 567,7 2838,5 11354 22708 8% 4%

FEBRERO 113,54 567,7 2838,5 11354 22708 8% 4%

MARZO 113,54 567,7 2838,5 11354 22708 8% 4%

ABRIL 113,54 567,7 2838,5 11354 22708 8% 4%

MAYO 113,54 681,24 3406,2 13624,8 27249,6 9% 5%

JUNIO 113,54 567,7 2838,5 11354 22708 8% 4%

JULIO 113,54 567,7 2838,5 11354 22708 8% 4%

AGOSTO 113,54 567,7 2838,5 11354 22708 8% 4%

SEPTIEMBRE 113,54 681,24 3406,2 13624,8 27249,6 9% 5%

OCTUBRE 113,54 567,7 2838,5 11354 22708 8% 4%

NOVIEMBRE 113,54 567,7 2838,5 11354 22708 8% 4%

DICIEMBRE 113,54 794,78 3973,9 15895,6 31791,2 11% 5%

TOTAL 1362,48 7266,56 36332,8 145331,2 290662,4 100% 50%

CONSUMO DE AGUA METROS CUBICOS Sistema

Implementado

Antes de

implementar

Page 25: Proyecto de produccion mas limpia

4

10.2.1. INDICADOR DEL PROCESO

DESPERDICIO

Formula del caudal

Q = 𝑉 ∗ 𝐴

Q= Caudal

V=Velocidad

A=Área

Datos

Q=?

V= 32seg

A=0,00985𝑚3

Q= 0,0315𝑚3 /seg

Regla de tres

(0,0315𝑚3 /seg*60seg/min)=1,89𝑚3 /min

(1,89𝑚3 /min*60min/1h)=113,54𝒎𝟑/h Consumo

Mediante la comparación de los valores obtenidos en los cálculos anteriores se determinó

que había un desperdicio de agua del 100%, al implementar el sistema de

retroalimentación hay una disminución en desperdicio del 50% es decir que de la totalidad

de agua utilizada el 50% será reutilizada para el mismo proceso.

EFICIENCIA

Para determinar la eficiencia se realizó la toma de datos de tiempos la misma que esta

adjunta en el documento en la parte de anexos.

Dicho de esta manera la empresa “REPROAVIT” tiene un tiempo de procesamiento de

1, 2 pollos por minutos teniendo un resultado de 300 pollos día entonces la eficiencia será

Eficiencia = 1,2/8

= 0,15*100= 15%

Page 26: Proyecto de produccion mas limpia

5

5. CONCLUSIONES

Podemos concluir que con la aplicación de los conocimientos de la estrategia de

producción más limpia podemos ayudar a que la empresa “REPROAVI” logre

reducir el consumo de agua en un 50% del consumo que tenía antes

Con la implementación de la propuesta de incluir una bomba de agua para evitar

el desperdicio de agua podemos verificar que puede funcionar con éxito en el

proceso de eviscerado.

Podemos concluir que al realizar el seguimiento de los resultados obtenidos

después de la implementación de la propuesta podemos encontrar nuevas opciones

de mejora para el desarrollo del proceso productivo del faenado de pollos.

Gracias a los resultados obtenidos podemos verificar la situación actual de los

procesos, las condiciones en las que se encuentra y de acuerdo a los resultados

poder dar solución a los problemas que se puedan presentar

6. RECOMENDACIONES

Podemos recomendar la realización de un estudio acerca del consumo de agua en

el proceso del killer, ya que en este proceso se consume una gran cantidad de agua

que se lo utiliza para el lavado y desinfección de los pollos.

Tomar en cuenta que para un proyecto de Producción más Limpia, como tal el

entorno cambia periodo a periodo, esto puede necesitar un comportamiento

reactivo en determinado momento, sin embargo no deben perder sus objetivos

organizacionales y su estrategia global.

Page 27: Proyecto de produccion mas limpia

6

Realizar el muestreo adecuado para que posteriormente los mismos datos sean

normales y de esta manera no nos causen mayor problema a la hora de la toma de

decisiones el sistema e interpretar los resultados.

Realizar un análisis histórico de las operaciones, para que el inicio de la simulac ión

tenga una idea de cómo se fue comportando la empresa a través del tiempo.

Todos deben poseer conocimientos acerca del trabajo de los demás para evitar

ineficiencias por ausencia de alguno de los miembros del equipo.

Page 28: Proyecto de produccion mas limpia

7

Page 29: Proyecto de produccion mas limpia

8

Page 30: Proyecto de produccion mas limpia

9

7. ANEXOS

Perso

nMaterial

Financier

o sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4

Cronometro 30,00$ 30,00$

sofware 3,00$ 3,00$

Analisis y comparcion de los datos obtenidos semanal. sofware 3,00$ 3,00$

Monitoreo y registro del consumo de agua sofware 3,00$ 3,00$

sofware 3,00$ 3,00$

10,00$ $ 10,00 Internet 2,00$ $ 2,00

Impresiones 50,00$ $ 50,00

sofware 3,00$ $ 3,00

sofware 3,00$

$ 3,00

APLICACIÓ

N DE P+L EN

EL

PROCESO

DE

EVISCERAD

OImplementacion de la maquinaria en el proceso

Verificar el cumplimeinto de las especificaciones de la maquina

comparacion con los datos de la cituación actual vs la cituacion implementan do la propuesta

Realizar seguimientos a la implementacion, capacitación y el cumplimiento de las

medidas preventivas

PLAN DE TRABAJO EN LA EMPRESA " REPROAVIT ""EMPRESA REPROAVIT"

CRONOGRAMA DE TRABAJO (GRAFICA DE GANTT)

TOTAL DE

INVERSIÒN

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESEPTIEMBRE

RESPONSABLE

RECURSOS REQUERIDOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES ESTRATÈGICAS

CORTO PLAZO

TOTAL118,00$

$ 5,00

AGOSTO

Realizar evaluaciones de los

resultados con la aplicación

de la propuesta.

  Diseñar una estrategia para

lograr la optimización del

agua en la empresa

“REPROAVI”

·Proponer el uso de una

máquina para evitar el

desperdicio de agua.

2

3

3sofware 3,00$

impresiòn, estudio

de campo 5,00$

Determinar las posibles causas del por que se generan.

Obtencion de datos hacerca del problema.

Calculo de los datos obtenidos.

Establecer proformas para la adquisición

Socializaciòn y aprobaciòn del modelo a ejecutarse .

Capacitación del personal

Tomar medidas preventivas

$ 118,00

Dep. Control y

Producción

$ 3,00

TOTAL

Page 31: Proyecto de produccion mas limpia

10

TIEMPOS DE CADA PROCESOS

I

Tie

mp

o d

e

colg

ado

PR

OM

EDIO

TIEM

PO

DEL

CO

LGA

DO

Tie

mp

o

sacr

ific

io

PR

OM

EDIO

TIEM

PO

SAC

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Co

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a

PR

OM

EDIO

CO

RTE

PA

TA

Co

rte

cu

ell

o

PR

OM

DEI

O

CO

RTE

CU

ELLO

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rfo

raci

ón

PR

OM

DEI

O

PER

FOR

AC

IÓN

Vic

era

do

PR

OM

EDIO

VIC

ERA

DO

Extr

acci

ón

trip

as

PR

OM

EDIO

EXTR

AC

IÓN

Exta

rcci

ón

Hig

ado

PR

OM

EDIO

EXTR

AC

CIÓ

N

HIG

AD

O

1 1,5 1,5 2,3 2,3 2 2 1,50 1,50 0,7 0,7 0,8 0,8 2 2 2,5 2,5

2 1,7 1,6 2,2 2,3 2,03 2,02 1,50 1,50 0,5 0,6 0,9 0,85 2,03 2,0 2,5 2,5

3 1,9 1,7 2 2,2 2,03 2,02 1,50 1,50 0,5 0,6 0,9 0,87 2,03 2,0 2,5 2,5

4 1,5 1,7 2,3 2,2 2,03 2,02 1,50 1,50 0,5 0,6 0,9 0,88 2,2 2,1 2,5 2,5

5 2,3 1,8 2,4 2,2 2,03 2,02 1,56 1,51 0,6 0,6 0,7 0,84 2,2 2,2 2,5 2,5

6 2,3 1,9 2,1 2,2 2,03 2,03 1,50 1,51 0,5 0,6 0,8 0,83 2,2 2,2 2,5 2,5

7 2,4 1,9 1,98 2,2 2,02 2,02 1,50 1,51 0,4 0,5 1 0,86 2,2 2,2 2,5 2,5

8 2,5 2,0 1,8 2,1 2,01 2,02 1,50 1,51 0,5 0,5 1,1 0,89 2,2 2,2 2,5 2,5

9 2,6 2,1 1,75 2,1 2,02 2,02 1,50 1,51 0,5 0,5 0,9 0,89 2,2 2,2 2,4 2,5

10 2,2 2,1 1,8 2,1 2,02 2,02 1,60 1,52 0,4 0,5 0,9 0,89 2,2 2,2 2,3 2,5

11 2,1 2,1 1,8 2,0 2,02 2,02 1,50 1,51 0,6 0,5 0,9 0,89 2,2 2,2 2,3 2,5

12 2 2,1 1,8 2,0 1,97 2,02 1,70 1,53 0,5 0,5 0,8 0,88 2,2 2,2 2 2,4

13 2 2,1 1,8 2,0 1,98 2,01 1,50 1,53 0,6 0,5 0,8 0,88 2,2 2,2 2 2,4

14 2 2,1 1,8 2,0 1,98 2,01 1,80 1,55 0,6 0,5 0,9 0,88 2,2 2,2 2 2,4

15 2 2,1 1,78 2,0 1,98 2,01 1,80 1,56 0,8 0,5 0,9 0,88 2 2,1 2 2,3

16 2 2,1 1,92 2,0 2,02 2,01 1,80 1,58 0,7 0,6 0,9 0,88 2 2,0 2 2,3

17 2 2,1 2 2,0 2 2,01 1,80 1,59 0,7 0,6 0,9 0,88 2 2,0 2,8 2,3

18 2 2,1 2 2,0 2,02 2,01 1,40 1,58 0,8 0,6 0,9 0,88 2 2,0 2,9 2,4

19 2,5 2,1 2 2,0 1,93 2,01 1,40 1,57 0,8 0,6 0,8 0,88 2 2,0 2,9 2,4

20 2,3 2,1 2 2,0 2,02 2,01 1,50 1,57 0,8 0,6 0,9 0,88 2 2,0 2,4 2,4

21 1,9 2,1 1,9 2,0 2,02 2,01 1,80 1,58 0,8 0,6 0,9 0,88 2,5 2,3 2,5 2,4

22 1,8 2,1 1,95 2,0 2,02 2,01 1,80 1,59 0,8 0,6 0,9 0,88 2,5 2,5 2,6 2,4

23 1,8 2,1 1,96 2,0 2,02 2,01 1,80 1,60 0,8 0,6 0,8 0,88 2,5 2,5 2,7 2,4

24 1,8 2,0 1 1,9 2,02 2,01 1,80 1,61 0,9 0,6 0,8 0,88 2,5 2,5 2,6 2,4

25 1,8 2,0 1,69 1,9 2,03 2,01 1,90 1,62 0,8 0,6 0,85 0,87 2,5 2,5 2,8 2,4

26 2 2,0 1,72 1,9 2,04 2,01 2,00 1,63 0,8 0,7 0,85 0,87 2,5 2,5 2,9 2,5

27 1,9 2,0 1,75 1,9 2,03 2,01 2,00 1,65 0,8 0,7 0,85 0,87 2,5 2,5 3 2,5

28 1,9 2,0 1,78 1,9 2,03 2,01 2,00 1,66 0,8 0,7 0,85 0,87 2,5 2,5 3 2,5

29 1,9 2,0 1,78 1,9 2,03 2,01 2,00 1,67 0,7 0,7 0,85 0,87 2,2 2,4 3 2,5

30 2,3 2,0 1,86 1,9 2,03 2,01 1,50 1,67 0,6 0,7 0,85 0,87 2,4 2,3 3 2,5

31 2,3 2,0 1,88 1,9 1,94 2,01 1,60 1,66 0,6 0,7 0,85 0,87 2,4 2,4 1,98 2,5

32 2,3 2,0 1,89 1,9 2,03 2,01 1,60 1,66 0,6 0,7 0,9 0,87 2,4 2,4 1,98 2,5

33 1,9 2,0 1,9 1,9 2,02 2,01 1,60 1,66 0,5 0,7 0,9 0,87 2,4 2,4 2,4 2,5

34 1,9 2,0 2,02 1,9 2,01 2,01 1,60 1,66 0,8 0,7 0,9 0,87 2,4 2,4 2,4 2,5

35 1,9 2,0 2,4 1,9 2 2,01 1,60 1,66 0,8 0,7 0,9 0,87 2,4 2,4 2,3 2,5

36 1,9 2,0 1,79 1,9 2 2,01 1,60 1,65 0,8 0,7 0,9 0,87 2,4 2,4 2 2,5

37 1,9 2,0 1,96 1,9 2 2,01 1,60 1,65 0,7 0,7 0,85 0,87 2,4 2,4 2 2,5

38 1,9 2,0 2,1 1,9 2 2,01 1,60 1,65 0,7 0,7 1 0,88 2,4 2,4 2 2,5

39 2,1 2,0 2,1 1,9 2 2,01 1,60 1,65 0,4 0,7 1 0,88 2,4 2,4 2,2 2,4

40 2,2 2,0 2,2 1,9 1,98 2,01 1,60 1,65 0,5 0,7 1 0,88 2,4 2,4 2,1 2,4

41 2,2 2,0 2,1 1,9 1,96 2,01 1,60 1,65 0,5 0,7 1 0,89 2,4 2,4 2,1 2,4

42 2,2 2,0 1,96 1,9 1,98 2,01 1,60 1,65 0,7 0,7 0,95 0,89 2,4 2,4 2 2,4

43 2,3 2,0 2,5 1,9 1,98 2,01 1,80 1,65 0,8 0,7 1 0,89 2,4 2,4 1,99 2,4

44 2,2 2,0 2,4 2,0 2 2,01 1,80 1,65 0,8 0,7 0,98 0,89 2,4 2,4 1,98 2,4

45 2,3 2,1 2,8 2,0 2 2,01 1,80 1,66 0,8 0,7 1 0,89 2,4 2,4 1,98 2,4

46 2,3 2,1 2,2 2,0 2,01 2,01 1,80 1,66 0,8 0,7 1 0,90 2,4 2,4 1,85 2,4

47 2,4 2,1 1,98 2,0 1,96 2,01 1,40 1,65 0,8 0,7 1 0,90 2 2,2 1,85 2,4

48 2,3 2,1 1,96 2,0 1,99 2,01 1,40 1,65 0,5 0,7 1 0,90 1,8 1,9 2 2,4

49 2,5 2,1 1,98 2,0 1,99 2,01 1,70 1,65 0,7 0,7 1,5 0,91 1,8 1,8 2 2,4

50 2,3 2,1 1,76 2,0 2,03 2,01 1,70 1,65 0,7 0,7 1,6 0,93 1,8 1,8 2 2,3

MEDIA 2,084 1,976 2,0058 1,6512 0,666 0,927 2,2532 2,3442

DESVIACIÓN 0,2534 0,26919 0,02516 0,1685 0,139 0,149 0,2078 0,3575

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIA APLICADAS

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL "C.I.N.D.U"

SIMULACIÓN DE PROCESO DE MANUFACTURA

EMPRESA FAENADORA DE POLLOS "REPORAVIT" S.A LTDA.

Page 32: Proyecto de produccion mas limpia

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Page 33: Proyecto de produccion mas limpia

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EVISCERADO: AREA DE EXTRACCIÓN DE VISERAS

Page 34: Proyecto de produccion mas limpia

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Page 35: Proyecto de produccion mas limpia

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KILLER: AREA DE LAVADO

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Page 37: Proyecto de produccion mas limpia

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Page 38: Proyecto de produccion mas limpia

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