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II

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA INGENIERÍA TEXTIL

TESIS:

PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO TEXTIL

TEMA:

REORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA;

“ALFA CONFECCIONES” A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

SISTEMA MODULAR

AUTOR:

EDISON JORGE ZÚÑIGA ORTIZ

DIRECTOR:

ING. JORGE VITERI

QUITO – ECUADOR

2010

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III

DECLARACIÒN

“Del contenido de este trabajo se responsabiliza el autor”

Edison Zúñiga

C.I. 171816179-5

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IV

CARTA DEL DIRECTOR DE TESIS Señor Ing. Bolívar Haro Subdecano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Presente.-

En calidad de tutor para la elaboración de la Tesis REORGANIZACIÓN DEL ÁREA

DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA; “ALFA CONFECCIONES” ATRAVÉS DE

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA MODULAR certifico que fue elaborada

por el señor Edison Zúñiga Ortiz sobre la base de una investigación de campo en la

referida empresa, por lo tanto avaliza el nivel de conocimientos como requisito previo a

la obtención del título en Ingeniería Textil.

De antemano mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Jorge Viteri Moya.

Director de Tesis

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V

CERTIFICADO DE LA EMPRESA

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VI

AGRADECIMIENTO

El agradecimiento es para todas las personas que han estado involucradas con el

desarrollo de esta tesis, es innumerable el poder describir a cada uno por eso, hago un

reconocimiento de gratitud hacia ellos.

Agradezco a mi Director de Tesis Ing. Jorge Viteri Moya por su asesoría y tiempo

empleado en la dirección de la presente tesis.

Agradezco a mis profesores de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería por los

conocimientos recibidos y ejemplos de vida que nos hicieron formar una gran amistad

dentro de un aula.

A la Familia Villacreses por haber confiado en la implementación de un nuevo sistema

de producción y así permitir el desarrollo de esta tesis en su planta de confección.

A la Universidad Tecnológica Equinoccial por haber impartido los conocimientos y

formarnos como profesionales para aportar al crecimiento de la industria y a crear

nuevas fuentes de trabajo para el desarrollo del país.

Gracias por permitir el desarrollo y crecimiento profesional.

Edison Zúñiga

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VII

DEDICATORIA

El esfuerzo, el cariño, la dedicación, el ejemplo son valores inculcados por mis padres

desde el primer día en que llegue al mundo.

El amor, la compresión, la bondad estos valores los conocí con mi amiga y confidente

que ahora es mi esposa.

La Fraternidad, la igualdad, el compañerismo los cultive con mis hermanos y lo que di

protección, atención y respeto a mis sobrinos.

A todos ellos, está dedicada esta tesis.

Gracias por estar siempre apoyándome.

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VIII

ÍNDICE GENERAL DECLARACIÒN ............................................................................................................ III

CARTA DEL DIRECTOR DE TESIS ........................................................................... IV

CERTIFICADO DE LA EMPRESA ............................................................................... V

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. VII

DEDICATORIA ……………………………………………………………………..VII.

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................... VIII INDICE DE TABLAS………………………………………………………………….XI INDICE DE GRAFICOS…………………………………………………………...…XII INDICE DE FORMULAS……………………………………………………………XIII

RESUMEN …………………………………………………………………………..XIV SUMMARY………………………………………………………………………….XVI ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 1

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS ............................................................................ 2

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN ................................. 3

1.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO ............................................................................ 4

1.4 OBJETIVOS ............................................................................................................... 5

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................ 6

1.6 HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER DEL ESTUDIO ............................................. 7

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 8

2. FUNDAMENTO TEÓRICO ...................................................................................... 8

2.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ............................................................................... 8

2.2 ESTUDIO DE TRABAJO ....................................................................................... 23

2.3 BALANCEO DE LÍNEAS ....................................................................................... 44

2.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ............................................................................... 45

2.5 ORGANIZACIÓN DE MÓDULOS DE TRABAJO ............................................... 49

2.6 DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO .................................................... 50

2.7 TRABAJO EN EQUIPO ......................................................................................... 55

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IX

2.8 CONTROL DE INVENTARIOS ............................................................................ 55

2.9 CONTROL DE DESPERDICIOS ........................................................................... 56 2.10 DIAGRAMA DE PROCESOS …………………………………………………..57

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 60

3. DESARROLLO...…………………………………………………………………………….…………………….60

3.1. DISEÑO O TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 60

3.2. POBLACIÓN O MUESTRA ................................................................................. 62

3.3. LEVANTAMIENTO DE DATOS ......................................................................... 63

3.4. RECURSO HUMANO ........................................................................................... 63

3.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO .................................................................... 66

3.6. ANÁLISIS FODA .................................................................................................. 66

3.7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA “ALFA CONFECCIONES” ........... 68

3.8. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA ACTUALMENTE ......................................... 71

3.9. DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA ACTUALMENTE EN LA PLANTA.74

3.10. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO PRODUCTIVO .................................................... 76

3.11. PRINCIPALES MODELOS O ESTILOS PRODUCIDOS .................................. 79

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 80

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MODULAR EN LA EMPRESA “ALFA

CONFECCIONES” ......................................................................................................... 80

4.1. IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................. 82

4.2. BALANCE DE LINEA DE PRODUCCIÓN…………………………………………………………………..88

4.3. DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA PROPUESTA ........................................... 90

4.4. DIAGRAMA DE OPERACIONES ACTUAL Y PROPUESTO...........................................92 4.5. DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL Y PROPUESTO……………………………95 4.6. ENTRENAMIENTO………………………………………………………………98 4.7. ADECUACION DEL ESPACIO FISICO…………………………………….…100

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X

4.8. INVENTARIOS………………………………………………………………….101 4.9. ORDEN DE PRODUCCIÓN……………………………………………………102 4.10. MANTENIMIENTO……………………………………………………………103 4.11. HOJA DE IDENTIFICACION PARA MATERIA PRIMA…………………...104 4.12 LEVANTAMIENTO DE DATOS………………………………………………105 4.13. LEVANTAMIENTO DE MAQUINARIA……………………………………..105 4.14. RECURSO HUMANO………………………………………………………….106 4.15. PROVEEDORES………………………………………………………………..108

CAPÍTULO V…………………………………………………………………………109

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES …………………………………...109

5.1. CONCLUSIONES………………………………………………………………..109

5.2. RECOMENDACIONES…………………………………………………...…….111

BIBLIOGRAFIA…...…………………………………………………………………112

ANEXOS……………………………………………………………………………...113

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XI

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla Nº 1 Análisis FODA…………………………………………… 67

Tabla Nº 2 Cálculo del numero de observaciones…………………… 83

Tabla Nº 3 Cálculo del tiempo estándar por operación.…………….. 84

Tabla Nº 4 Productos y clientes……………………………………… 105

Tabla Nº 5 Maquinaria en Planta...…………………………………… 106

Tabla Nº 6 Datos Antropológicos de los empleados ………………… 107

Tabla Nº 7 Materia Prima……..……………………………………… 108

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XII

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nº 1 Cronómetros de medición...…………………………… 30

Gráfico Nº 2 Calificación de la actuación….………………………… 37

Gráfico Nº 3 Desempeño según porcentaje… ……………………… 40

Gráfico Nº 4 Suplementos………...………………………………… 43

Gráfico Nº 5 Distribución por proceso……………………………… 47

Gráfico Nº 6 Distribución producto o línea………………………… 48

Gráfico Nº 7 Principales modelos……….......……………………… 79

Gráfico Nº 8 Tarjeta Kardex………………………………………… 101

Gráfico Nº 9 Tarjeta de orden de producción………………………… 102

Gráfico Nº 10 Tarjeta de materia prima………………………………… 104

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XIII

ÍNDICE DE FORMULAS

Fórmula Nº 1 Tiempo estándar...………………………………………….. 24

Fórmula Nº 2 tiempo normal….………………………………………....... 24

Fórmula Nº 3 Cálculo del número de observaciones………………………. 33

Fórmula Nº 4 Desviación típica..………………………………………… 34

Fórmula Nº 5 Desviación típica……………………………………………. 35

Fórmula Nº 6 Cálculo de maquinaria………………………………………. 49

Fórmula Nº 7 Cálculo del porcentaje de desperdicio……….......………… 56

Fórmula Nº 8 Producción hora…………………………………………… 68

Fórmula Nº 9 Producción día……………………………………………. 69

Fórmula Nº 10 Producción mes…………………………………………... 69

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XIV

RESUMEN

El objetivo principal de la presente Tesis REORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA; “ALFA CONFECCIONES” A TRAVÉS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA MODULAR es demostrar las ventajas que

representa la implementación de un sistema modular para el caso particular de esta

empresa, disponer de este sistema contribuye a la planificación de la producción de

manera que el ensamblaje de varias partes se lo haga de manera fluida y con la

responsabilidad de asegurar la calidad en cada operación, mantener inventarios al

mínimo, y tener una diversidad de diseños para el cliente y así minimizar los riesgos de

pérdida de clientes y utilidades, no perder la competitividad frente a otras empresas, que

podrían derivarse de una mala planificación en el área de producción , la falta de un

control de calidad y la diversidad de diseños.

La investigación teórica – práctica en el desarrollo de este estudio, permitió conocer en

forma minuciosa los requerimientos, la aplicación de formulas, la realización de

cálculos y en base a ellos realizar la implementación de un sistema modular indicado

como objetivo principal para la demostración de la tesis, cuya elaboración constituye

una respuesta efectiva al problema planteado,

Se ha logrado la reorganización del área de producción a través de implementar un

sistema de producción modular con lo que se ha llegado a conocer la producción que

diariamente puede realizar y poder calcular la que se realizara mensualmente y a un

tiempo determinado, con la optimización de la materia prima y la adecuada

organización y cargas laborales para así poder armonizar las necesidades de esta

empresa indicada versus la competencia que posee una mejor organización y permite

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XV

reconocer que los objetivos generales y específicos de la tesis se han cumplido muy

aceptablemente.

La conclusiones de la tesis permiten confirmar la importancia de analizar la

implementación de un sistema de producción sea cual fuere en una empresa, y darle un

seguimiento adecuado para seguir fortaleciendo el sistema de producción, y estar a la

par de otras empresas sin descuidar la actualización de los mercados que en la rama

textil es una de las mas rotativas por la temporada en las que esta se usa, ya que el

cliente es la base de todas las organizaciones y para el cual las empresas focalizan la

mayor atención sin descuidar ningún aspecto. La implementación del sistema modular

dará el correcto seguimiento de la producción, su organización, la diversidad y calidad

del producto a la empresa “ALFA CONFECCIONES”

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XVI

SUMMARY

The main objective of this thesis reorganization of the area of production of the

company; "ALFA CONFECCIONES" to using of the implementation of A system

MODULAR is to demonstrate the advantages that represents a modular for the

particular company deploying this system contributes to the production planning so that

the Assembly of various parts will do so fluently and with responsibility for ensuring

the quality of each operation, maintain inventories to zero, and have a variety of designs

for the customer and minimize the risks of loss of clients and utilities, not to lose

competitiveness against other companies, which could arise from poor planning in the

area of production, the lack of quality control and diversity of designs.

Theoretical research - practice in the development of this study, allowed their thorough

form requirements, application of formulas, carrying out calculations and based on them

to deploy a modular system indicated as main objective for the demonstration of the

thesis, which responds effectively to the problem, the reorganization of the production

area has been successfully through implementing a modular with what has come to

know that daily perform and calculate which will take place monthly production and at

a certain time, optimization of raw material and the appropriate organization and burden

on labor can thus harmonizing this company indicated versus competition which has a

better organization and allows to recognize that the thesis-specific and overall

objectives been met very acceptably needs production system.

The conclusions of the thesis allow you to confirm the importance of analyzing the

implementation of a production system whatever in a company, and give adequate to

further strengthen the production system follow-up be alongside other companies

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XVII

without neglecting to update of the markets in the textile branch is one of the most

rotating by season where it is used, since the customer is the basis for all organizations

and for which businesses focused attention without neglecting any aspect.

Implementation of the modular system will give correct production tracking, your

organization, diversity and quality of the product the company "ALFA

CONFECCIONES"

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1

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN El sistema modular se está aplicando desde los años noventa con resultados positivos,

este sistema se puso en práctica en el sector automotriz y de ahí la inicialización de una

nueva etapa donde los anteriores diseños de producción fueron una base para ver las

ventajas que estos representaban, la reseña de estos sistemas son: el modelo artesanal,

fordista, toyotista y modular.

El modelo artesanal se basa en la producción a mano y en pequeñas cantidades y los

componentes se lo realizaba en diferentes talleres y después se ensamblaba por los

fabricantes , a esto sólo accedían personas con poder financiero, las ventajas de este

modelo era la durabilidad de sus productos y la mano de obra que era altamente

calificada y sus desventajas fueron que los obreros trabajan a su ritmo y cada uno

fabricaba sus propias herramientas, y sus costos de fabricación era muy altos así los

niveles de producción fueran altos.

La producción en masa o fordismo este tipo de sistema redujo drásticamente los costos

y al mismo tiempo mejoro su calidad vía procesos de innovación, el fordismo puso en

práctica la estandarización y la producción en masa ya que sus operadores tenían

disponibles sus herramientas y no tenían que ir a buscar estas , también se incorporo un

dispositivo para que los productos se trasladen por toda la fabrica y no para que el

obrero vaya hacia los productos, también se especializo a los trabajadores para que

cumplan con una función específica y se especialicen en esta.

Al toyotismo los japoneses lo denominaron, el sistema de producción “Lean

Production” o “Lean Manufacturing” donde se mejoro la calidad y donde se puede

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2

introducir continuamente nuevos productos y al mismo tiempo que se puede mantener

altos niveles de productividad.

El sistema de producción modular que es unir componentes en un solo ensamble

llamado modulo y donde se puede manufacturar productos variados para así satisfacer

las necesidades del consumidor.

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS La empresa “ALFA CONFECCIONES” se encuentra ubicada en el sector norte de la

ciudad de Quito, en la cual se elaboran diferentes tipos de prendas de vestir, su área de

producción posee diferentes maquinas de coser de diversas puntadas, la fábrica se

desenvuelve en medio del empirismo.

La fabrica no cuenta con un registro de la materia prima que ingresa al área de bodega y

de igual manera para la salida de la misma, una vez ingresada a la zona de corte no

cuentan con un seguimiento físico adecuado del producto por lo que no se conoce a

ciencia cierta las unidades producidas ya que no posee ningún sistema de control en las

diferentes áreas.

El área de confección es desorganizada no posee un espacio físico adecuado para el

desenvolvimiento de las operaciones, las partículas de pelusa en el medio ambiente es

excesivo y la falta de luz natural produce el forzamiento de la vista de los operarias y el

tener que consumir mayor energía eléctrica aumenta costes y el daño al medio ambiente,

no hay un sistema de producción lógico, las operarias trabajan en un alto porcentaje sin

una adecuada supervisión, existe un nivel alto de inventarios en proceso, las maquinas

no son utilizadas de acuerdo a la capacidad instalada y la distribución de materiales,

herramientas y maquinaria es desordenada.

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3

La empresa cuenta con varios clientes, los mismos que ah podido hacerse de su

confianza por estar varios años en el mercado, el no poseer un registro de producción no

se puede contabilizar cuantas unidades se produce cada mes, se posee comprobantes de

venta de unas 5000 unidades, los clientes tienen una expectativa mayor de consumo

que puede ser proyectado a 11000 unidades o más al mes dependiendo de la temporada

por ejemplo la escolar o de navidad.

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN La empresa “ALFA CONFECCIONES” actualmente se desenvuelve en una

desorganización total en las áreas de bodega, corte y confección.

En la parte de confección no existe un sistema de producción adecuado lo que ha

ocasionado pérdidas en sus utilidades, la eficiencia de producción es muy baja, los

inventarios en procesos son altos, la capacidad de maquinaria instalada es deficiente, y

no hay una diversidad de productos por ejemplo en su color, talla o diseño.

Teniendo en cuenta que en la actualidad muchas empresas han adoptado el sistema

modular con muchos beneficios se analizara y aplicara este sistema a la empresa

“ALFA CONFECCIONES” para lograr así organizar la producción, disminuir la

deficiente producción, bajar los desperdicios en los procesos y disminuir inventarios en

proceso.

La capacidad instalada de las maquinas en la fabrica no cumplen con el grado de

ocupación deseado ya que algunas no son utilizadas en el proceso, el ruido es excesivo,

y la distribución de las maquinas reduce el espacio físico del área de trabajo causando

así a los empleados fatiga y cansancio lo que produce que los obreros reduzcan la

productividad y que los clientes se quejen por la entrega de pedidos fuera de la fecha

indicada.

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4

El personal con el que cuenta la empresa “ALFA CONFECCIONES” se puede capacitar

para hacer partícipe de la producción y poder aplicar un sistema modular ya que cada

uno de ellos realiza el ensamblaje de cada prenda o realizan un proceso de la

elaboración de la prenda con esto se torna más flexible aplicar dicho sistema.

La empresa no tiene un registro de inventarios adecuado por lo que posee materia prima

excesiva de ciertos colores de tela, cuando el cliente realiza un pedido no hay el color de

tela deseado y es complejo en ciertas ocasiones el buscar un color de tela por que hay

que depender de los proveedores para que entreguen esta materia prima, por esta razón

la producción es baja y deficiente los clientes se quejan de la entrega de pedidos a

destiempo y algunos lotes son devueltos por este motivo.

1.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO Las limitaciones que se encontró en la empresa “ALFA CONFECCIONES” son las

siguientes:

La empresa al tener una organización más familiar se ha rehusado realizar la

implementación de un sistema de producción.

La empresa cuenta con una producción en forma empírica y desorganizada, lo que

provoca que se ocasione cuellos de botella o retraso de las prendas que están siendo

confeccionadas en las diferentes operaciones, ocasionando así un alto nivel de

inventario de producto en proceso.

Por tal motivo la importancia de analizar e implementar un sistema de manufactura

modular con el que se va a tener una organización en la producción, se puede calcular la

producción diaria y el tiempo en que se entregara los pedidos deseados para no

incumplir con los mismos, se realizara una distribución de planta y maquinaria para

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ocupar la capacidad instalada, un balance de líneas para que la carga de trabajo sea igual

en los operarios y mejorar el ambiente de trabajo.

La mano de obra calificada es un factor primordial ya que sin personal capacitado no

puede obtenerse los resultados deseados en la aplicación de un sistema modular, a esto

se le atribuye también la ausencia que está teniendo actualmente el área de confección

por el efecto migratorio de este tipo de personas dedicadas a la confección, este no es

solo un problema local sino también regional.

Esto se lo constata en todas las empresas que urgen cada semana de personas para ser

ocupadas en el manejo de maquinas de coser tipo overlock o rectas o recubridoras, los

anuncios de empleos en Internet o en la prensa escrita son las mejores encuestas para

reconocer la escasees de mano de obra calificada.

La falta de charlas de motivación al personal para que se sientan parte de la empresa y

no solo un empleado más, el empirismo de algunos empleados que trabajan con técnicas

obsoletas del manejo de maquinaria o uso de herramientas dentro del área de

producción.

Falta de mantenimiento de las máquinas que están en cierto caso apartadas por no tener

un mantenimiento preventivo y así no se paralice la producción.

La insuficiencia de un espacio adecuado para desarrollar las diferentes labores y falta de

luz y oxigenación del área de producción.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Reorganizar el proceso de producción mediante la incorporación del sistema modular.

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1.4.2 Objetivos Específicos

Obtener y recolectar información de la empresa

Realizar el estudio de la capacidad instalada en la empresa

Conocer las aptitudes del personal empleado realizar el estudio de tiempos y

movimientos

Verificar la existencia de inventarios

Conocer el % de desperdicios en los procesos de producción

Mejorar el nivel de producción

Balance de líneas de producción

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La empresa “ALFA CONFECCIONES” no cuenta con un sistema de producción lo que

le ocasiona diversos problemas como en la entrega de pedidos, la ineficiente

productividad de las personas y maquinaria instalada, desorganización en el área de

producción, inventarios en proceso alto y el porcentaje de desperdicios elevado, todos

estos inconvenientes lleva a que la empresa “ALFA CONFECCIONES” que tenga

costes elevados y menor rentabilidad.

Las empresas que cuentan con el sistema modular han logrado cambios favorables a su

producción, aplicando a la empresa “ALFA CONFECCIONES” este método se

obtendrá los siguientes beneficios como la organización en la producción y control de

calidad en los productos elaborados, la entrega de pedidos en la fecha establecida,

aumentar el porcentaje de eficiencia de la producción, incrementar el porcentaje de la

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7

capacidad instalada de las máquinas que serán utilizadas, la eficiencia aceptable es del

80% en adelante, distribuir las cargas de trabajo para los operarios en forma equitativa.

La organización del área de producción permitirá un mejor ambiente laboral, se reducirá

el nivel de los inventarios y una disminución considerable de desperdicios obteniendo

los resultados deseados de la empresa de reducir costos y aumentar su utilidad final.

1.6 HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER DEL ESTUDIO

SI se realiza la implementación del sistema modular en la empresa “ALFA

CONFECCIONES”, se conseguirá organizar y aumentar la producción, reducir los

desperdicios e inventarios y se entregarían los pedidos a tiempo.

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CAPÍTULO II

2. FUNDAMENTO TEÓRICO El contenido se basa en varias citas bibliográficas que dan el sustento a la aplicación de

formulas, gráficos y tablas para el desarrollo de la presente tesis.

2.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Los sistemas tienen el objetivo de ensamblar los componentes para así formar un

sistema mayor.

Un sistema de producción se lo puede definir como un proceso por medio del cual los

elementos se transforman en productos útiles, por ejemplo, una camiseta se forma de

cinco elementos; las mangas , el cuello y las partes posteriores y anteriores están son

llevadas a través de diferentes maquinas para su ensamblaje a lo que se le llama modulo.

Las ventajas del diseño de un sistema de producción es tener el control de todas las

áreas , controlar los costos para estar informado de lo que se emplea en costos directos e

indirectos de fabricación , el control de inventarios donde el gerente puede saber la

existencia de materias primas , de productos terminados y de productos en proceso,

también un control de procesos donde se puede realizar varias modificaciones según la

conveniencia de la elaboración del producto y el control de calidad que hoy en día es el

plus de las empresas el de tener un producto con menos precio y mayor calidad por eso

las empresas tratan de implementar las normas ISO como certificado de su calidad.

Siempre debe estar en uso un sistema de producción , hay que realizar con frecuencia

una reingeniería de procesos para saber cuáles son las debilidades y las fortalezas que

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9

puede presentar el sistema por eso es aconsejable hacerlo cada seis meses o una vez al

año ya que la falta de supervisión podría desatar costos altos en el sistema.

2.1.1 Tipos de Sistema de Producción

Entre los diferentes tipos de sistema de producción tenemos los siguientes:

2.1.1.1 Sistema Empujar

Este sistema tiene la característica de determinar una fecha de entrega para cada pedido,

en donde el tiempo de flujo es el tiempo real en que el material toma en atravesar el

sistema de producción este tiempo es variable y se quiere reducir esa variabilidad

cuanto sea posible.

Una vez enviado el trabajo, fluye de una operación a otra a través del sistema de

producción sin importar lo que pase delante de él, de aquí el término “empujar” para

este método; se empujan los trabajos a través del sistema de producción.

Otro nombre para los sistemas de empujar, es sistemas basados en el programa, ya que

el programa empuja la producción.

2.1.1.2 Sistema Jalar

Este sistema tiene la característica de tener un mayor control de calidad, ya que este

controla el trabajo en proceso de cada persona y este se responsabiliza del control de

calidad y así mide la producción, los empleados van pasando el producto y así demanda

que el producto en el ensamble posterior este jalando la producción al otro paso.

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10

2.1.1.3 Sistema de Producción “JUST IN TIME”

El sistema de producción justo a tiempo o just in time (JIT), consiste en hacer que las

empresas de manufactura operen eficientemente y con un mínimo de recursos humanos

y mecánicos.

El sistema de producción JIT también permite mejorar la calidad, y proporcionar un

máximo de motivación para la solución de los problemas tan pronto como éstos surgen,

se lo define también como sinónimo de simplicidad, eficiencia y un mínimo de

desperdicios.1

2.1.1.3.1 Filosofía del Sistema de Producción Justo a Tiempo

Un enfoque clásico del sistema de producción JIT es que cada etapa del proceso

produce solamente las piezas necesarias para cada etapa posterior y solamente en la

cantidad y el momento necesario para que estas piezas sean utilizadas en la próxima

operación del proceso. El objetivo es tener la menor cantidad posible de material en

proceso, es decir, un flujo continuo sin información de “stocks”.

Si el concepto es aplicado en todas las etapas del proceso, entonces los “stocks” se

eliminan, los espacios de almacenaje desaparecen y con ellos también, una serie de

importantes costos.

Actualmente, el enfoque moderno del sistema de producción JIT está orientado a la

eliminación de cualquier actividad que no aporta valor añadido para el cliente, conocido

también como despilfarro o desperdicio.

El despilfarro o desperdicio se define como uso de recursos por encima del mínimo

teórico necesario (mano de obra, equipos, tiempo, espacio, energía).

1 www.gestiopolis.com

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Pueden ser despilfarros el exceso de existencias o sobreproducción, los plazos de

preparación, la inspección, el movimiento de materiales, las transacciones o los

rechazos.

En esencia, cualquier recurso que no intervenga activamente en un proceso que añada

valor se encuentra en estado de despilfarros.

2.1.1.3.2 Objetivos del Sistema de Producción Justo a Tiempo

Los objetivos del sistema de producción Just in Time son:

Identificar y contestar a las necesidades de los clientes y consumidores, parecen ser

ahora el enfoque de mayor importancia cubrir las expectativas del cliente y los

consumidores, este objetivo ayudará a la empresa a conocer que es lo que quiere el

cliente y lo que se requiere para producir.

La relación costo y calidad óptima en una empresa debe enfocarse en tener un proceso

de producción de cero-defecto, esto es poco probable que ocurra ya que se lo realiza con

personas que siempre van a cometer algún error, esto seria posible donde la producción

es automatizada.

Aunque parece ser poco realista, a la larga, eliminará una cantidad grande de recursos y

esfuerzos de inspección, el re-trabajo y la producción de género desertado.

Reducir basuras no deseadas, el 50% de defectos que se produce en un proceso es por

falta de limpieza sea esto de el área de trabajo o la máquina por eso se debe eliminarse

todo aquello que no de valor adicional a nuestro producto.

Desarrollar una relación fiable entre los proveedores._ Una relación buena y a largo

plazo entre la organización y sus proveedores ayuda a manejar un proceso más eficaz en

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12

planificación del inventario, planificación de material y sistemas de entrega, así también

se asegurará que el suministro es estable y disponible en cuanto se necesite.

Este tipo de relación ayuda a dar soluciones posibles, cuando en la empresa se producen

diversos problemas sea esto en materia prima o repuestos para maquinaria.

El plan de la planta por aumentar al máximo la eficacia. El plan de planta es esencial en

términos de eficacia industrial y utilidad de recursos.

Adoptar una política de mejora continua.- Esto comprometerá a los empleados a realizar

una mejora continua a largo o corto plazo y a lo largo de toda la organización esto

ayudará a la empresa a permanecer competitiva frente a otras organizaciones.

2.1.1.3.3 Beneficios del Sistema de Producción Justo a Tiempo

Entre las ventajas del sistema de producción justo a tiempo tenemos:

Disminuyen las inversiones para mantener el inventario.

Aumenta la rotación del inventario.

Reducen las pérdidas de material.

Mejora la productividad global.

Bajan los costos financieros.

Ahorro en los costos de producción.

Menor espacio de almacenamiento.

Se evitan problemas de calidad, cuello de botella. problemas de coordinación,

proveedores no confiables etc.

Racionalización en los costos de producción.

Obtención de pocos desperdicios.

Conocimiento eficaz de desviaciones.

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Toma de decisiones en el momento justo.

Cada operación produce sólo lo necesario para satisfacer la demanda.

No existen procesos aleatorios ni desordenados.

Los componentes que intervienen en la producción llegan en el momento de

ser utilizados.

El control de calidad se lo realiza en cada proceso.

Cooperación de toda la organización.

Asegurar la calidad y promover la mejora continua.

Tomar decisiones en el momento o solución de problemas.

2.1.1.4 Sistema Kanban

Este sistema es diseñado para que el cliente tenga una mejor intercomunicación con el

productor para así atender las necesidades directamente y satisfacerlas sin tener

contratiempos y así poder tener el control de la producción el transporte de materiales y

el inventario.

El sistema Kanban, un sistema implementado en muchas de las plantas japonesas,

conocido como sistema de "pull" o jalar1, tiene sus propias características a la hora de

funcionar, pues las máquinas no producen hasta que se les solicita que lo hagan, de

manera que no se generan inventarios innecesarios que quizá al final queden varados y

no se vendan, ya que serían excedentes de producción.2

2 www.monografias.com

El sistema de producción de "jalar" está soportado por el kanban, una metodología de

origen japonés que significa "tarjeta numerada" o "tarjeta de identificación".

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Esta técnica sirve para cumplir los requerimientos de material en un patrón basado en

las necesidades de producto terminado o embarques, que son los generadores de la

tarjeta de kanban, y que se enviarían directamente a las máquinas inyectoras para que

procesen solamente la cantidad requerida.

A cada pieza le corresponde un contenedor vacío y una tarjeta, en la que se especifica la

referencia (máquina, descripción de pieza, etcétera), así como la cantidad de piezas que

ha de esperar cada contenedor para ser llenado antes de ser trasladado a otra estación de

trabajo, por citar un ejemplo.

Como regla, todos y cada uno de los procesos deberán ir acompañados de su tarjeta

kanban.

El sistema Kanban funciona bajo ciertos principios, que son los que a continuación se

enumeran:

Eliminación de desperdicios.

Mejora continua

Participación plena del personal

Flexibilidad de la mano de obra.

Organización y visibilidad

2.1.1.5 Sistema de Tarjeta Dual

El sistema tiene dos ciclos de control un ciclo para controlar la operación de la célula, y

un ciclo para controlar la transferencia de material entre los centros de trabajo.

2.1.1.6 Sistema de Una sola Tarjeta

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Un sistema de una tarjeta es una combinación del control de empujar para la producción

y un control de jalar para las entregas tal vez el inventario sea más alto en este sistema,

ya que la producción está controlada por el programa.

Estos sistemas operan bien cuando el tiempo de producción es corto, y es posible crear

un programa de producción detallada.

2.1.1.7 Sistema Conwip

Las siglas CONWIP significan trabajo en proceso constante (constant working

process).

Este tipo de sistema tiene una sola línea de producción donde las partes se transportan

en contenedores y cada uno de estos tiene la misma cantidad de trabajo , esto asegura

que el tiempo de proceso en cada estación sea el mismo o parecido , este sistema se basa

en la información que tienen las tarjetas electrónicas que son instaladas en los

contenedores, esto asegura tener la información del tiempo de proceso que se demora en

fabricar un producto , las tarjetas se vuelve a colocar en otros contenedores para obtener

información estadística de los tiempos de producción.

2.1.1.8 Manufactura Modular

Un modulo es un equipo de trabajadores asignados a la fabricación de un producto,

organizados de tal forma que el producto fluya de forma rápida y sincronizada de

acuerdo al orden de sus operaciones.3

El sistema modular concibe en su amplio concepto el lograr controlar, organizar y

producir un producto con variaciones en su diseño el mismo que tiene por objeto tener

3 www.gestiopolis.com

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una área de producción eficiente y con un aprovechamiento de sus maquinas y hombres

en un % deseado, desenvolviéndose en un ambiente de cordialidad y amistad.

Tener una rápida circulación del producto y que los movimientos sean sincronizados

lograra que el producto este elaborado en menor tiempo y a menor costo.

El sistema modular permite tener un enfoque diferente en el diseño del producto, por lo

que en vez de diseñar un producto por separado, la empresa diseña productos alrededor

de módulos de componentes estándar.

La manufactura modular ha hecho que la industria dé un giro completo: primeramente,

existió el sistema por el que una sola persona confeccionaba la prenda; más tarde, con el

advenimiento de la producción en masa, se implantó el sistema de bultos, en que se

utilizaba el método de pago a destajo.

Al emplearse dicho método, los operadores hacían los mismos trabajos repetidamente, y

pensaban que mientras más produjeran, más les pagarían.

La manufactura modular funciona basada en la teoría del trabajo en equipo.

Los operarios cooperan y cada uno trabaja en una parte de la prenda: las piezas cortadas

entran en el módulo pasando por varias operaciones dentro del equipo designada y el

último operario del equipo termina la prenda de vestir, obteniendo siempre producto

terminado y evitando inventario en proceso.

La calidad es parte importante dentro proceso, y cada operario es responsable para el

aseguramiento de la calidad.

La manufactura modular se presenta al desarrollar una prenda; y para su confección,

todos los operarios dominan todas las operaciones que el estilo implique.

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Esto es necesario, ya que para realizar un trabajo en forma modular, se mueve una

prenda en la línea y ésta es trasladada de operación en operación por los operarios;

quienes, a su vez, distribuyen el trabajo en la línea al moverse junto con la prenda.

Para poder desarrollar manufactura modular es necesario que exista mucha

comunicación y trabajo en equipo a todo nivel en la empresa y principalmente en la

línea de producción.4

Manufactura modular es sinónimo de predisposición al cambio, búsqueda continua de

mejoras, libre pensamiento, responsabilidad y mentalidad ganadora.

Estos cambios no son sólo tecnológicos; principalmente implican una nueva actitud de

los integrantes de la empresa, no importa su nivel jerárquico, tendiente a crear en un

marco de mejoras continuas un sistema de manufactura enfocado a satisfacer las

necesidades del mercado como objetivo primario.

Las tendencias en el mercado son reducir los volúmenes de producción de un mismo

estilo con el fin aumentar la diversidad de productos, con un nivel de calidad que

sobrepase las expectativas del cliente.

5

4 CONFERENCIA DE H.L.R. CONSULTORES, Boletines de Producción, 1998 5 SWANA F. Producción y Aspectos Normativos, 1996.

Otro concepto innovador es que la producción no debe ser equivalente a la capacidad de

producción, sino que debe adaptarse a lo que se necesita.

El índice de producción debe ser igual al índice de la demanda, las solicitudes que

llegan del cliente varían constantemente, la empresa debe diseñar un módulo tan

flexible que pueda producir exactamente la cantidad necesaria cada período,

aumentando o disminuyendo los operarios y/o máquinas de modo que el costo por

unidad siga constante aunque la demanda varíe.

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Este sistema de producción no exige mayor frecuencia de contratación y despido, pero

sí exige que los operarios se asignen y reasignen con mayor frecuencia a las diferentes

operaciones según la necesidad.

La flexibilidad laboral es generar una actitud positiva entre los empleados hacia adquirir

capacitación y hacia trabajar en una operación en una temporada y en otra la siguiente.

Además, incluye operarios con la capacidad de cumplir bien diversas tareas, por lo que

se les debe capacitar y recapacitar.

Cuando el sistema modular se pone en práctica, la línea de productos debe analizarse

con cuidado y dividirse en módulos básicos, los módulos comunes deben desarrollarse

de manera tal que puedan servir a más de una línea de productos y es necesario eliminar

las sofisticaciones innecesarias en los productos.

Para así lograr tener una gran variedad de productos que satisfacen al cliente por su

calidad y diversidad., la idea fundamental es desarrollar una serie de componentes

básicos para los productos (o módulos) que se puedan armar en gran número de

productos diferentes, para el cliente aparentemente existe un gran número de productos

diferentes para operaciones existe sólo un número limitado de componentes básicos.

El control del número de componentes diferentes que forman los productos tiene gran

importancia para operaciones, puesto que esto hace posible producir con mayor

eficiencia para lograr volúmenes mayores y también permite la estandarización de

procesos y equipo.

Un gran número de variaciones en los productos incrementa mucho la complejidad y el

costo de las operaciones.

2.1.1.8.1 Factores para Utilizar un Sistema de Manufactura Modular

Existen diversos factores para la implementación de un sistema modular por ejemplo:

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2.1.1.8.1.1 Cambios en los Mercados

“La segmentación de los mercados ha incrementado la complejidad en la operación de

una planta industrial.

Atrás quedaron los días en los que, la producción masiva de algunos productos a bajo

costo y alta eficiencia, alcanzaba para satisfacer las exigencias de los mismos hoy existe

la necesidad de proveer mayor cantidad de artículos distintos en menor tiempo y en

pequeñas cantidades, esto hace que las estrategias de producción, basadas en grandes

inventarios de trabajo y tiempo de proceso elevados, ya no sean aceptables.”6

2.1.1.8.1.2 Cambios en la Tecnología

Una estrategia de producción efectiva es aquella que es capaz de responder a dichas

exigencias con calidad, cantidad, menor tiempo de aprovisionamiento y flexibilidad.

La apertura de mercados será de gran ayuda para el crecimiento de la industria, pero es

necesario estar preparados para responder a los requerimientos.

Con la ayuda de las computadoras es posible en pocas horas crear un nuevo producto,

realizar los patrones, hacer los trazos, extender la tela y cortarla, los software cada vez

más avanzados hacen que la capacitación sea una parte muy importante para poder

aprovechar estos tipos de programas al 100%.

Para poder explotar al máximo las posibilidades que nos dan la nueva tecnología, es

imperativo realizar cambios en el sistema de manufactura

Existen máquinas automáticas y aditamentos que reducen el tiempo de la operación y la

hacen más eficiente al reducir el factor humano en la producción.

2.1.1.8.1.3 Cambios en los Sistemas de Información:

6 RUBINFELD Hugo L., “Sistemas de Manufactura Flexible” , Segunda Edición, Pág. 45

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Utilizando sistemas de telecomunicaciones como el EDI (Electronic Data Interchange)

el vendedor mayorista puede realizar sus pedidos con mayor frecuencia y en menor

volumen reduciendo el riesgo inherente a la baja predictibilidad de los mercados.

Sin un sistema de manufactura tiene automatización de los pedidos, habrá una oportuna

facilidad para dar respuesta a las necesidades del mercado, dichos sistemas hacen que la

empresa responda rápidamente a las necesidades y requerimientos del cliente.

2.1.1.8.1.4 Cambios en las Personas

La escasez de operarios calificados es una realidad que a diario vemos en plantas

industriales de muchos países, prácticamente, ningún hijo de nuestros antiguos

operarios sigue los pasos de sus padres.

Es por ello que un sistema productivo que, además de efectivo, satisfaga las necesidades

del trabajador (operarios y supervisores) es imprescindible para disminuir la rotación y

el ausentismo mejorando el clima de trabajo y haciéndolo sentir como lo que realmente

es, una persona humana tan importante como los demás con la posibilidad de la

capacitación constante y la apertura a la creatividad permanente.

2.1.1.8.2 Ventajas Competitivas de la Manufactura Modular

Las ventajas que se obtiene con la aplicación de la manufactura modular es poder

competir en los mercados con la misma o mayor calidad sin tener que aumentar los

costos de producción en el producto final.

El cliente opta por la calidad y el precio lo que demuestra que una empresa debe

desarrollarse de acuerdo a la evolución de procesos y tecnología, las empresas con el

sistema modular obtienen el control de inventarios, el control del proceso y lo mas

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importante en la empresa el tener el control detallado de sus empleados que son el alma

de una fábrica, para así poder detallar los problemas que cada uno de ellos poseen en su

puesto de trabajo.

El incremento de utilidades de los gerentes en las empresas es el índice que mas resalta

con la adopción de nuevos sistemas de trabajo, el mayor incremento de volumen de

trabajo para así disminuir costos de materias primas, y la optimización de recursos para

no tener gastos excesivos en energía eléctrica.

2.1.1.8.3 Principales Beneficios del Sistema de Manufactura Modular

“Reducción en los costos y tiempo de fabricación del producto.

Respuesta rápida a las exigencias del mercado.

Incremento de la calidad del producto, reduciendo el porcentaje de rechazos, por el

nivel que el módulo se impone a sí mismo.

Un sistema de pago (a base de incentivos grupales) que estimule a los operarios a

trasladarse y prestar atención a la línea de sistema integrado total, y no como una serie

de operaciones y trabajadores autónomos y desorganizados.

Mejor aprovechamiento de la superficie de la planta.

Reducción de los índices de rotación y ausentismo creando un mejor ambiente de

trabajo.

Menor capital inmovilizado por inventarios innecesarios.

Incremento de la rentabilidad.

Cumplimiento con los plazos de entrega.

Menor costo total unitario.

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Establece reglas sencillas sobre el traslado con el fin de que cada quién sepa

cuándo y por qué cambiar de una operación a otra.

Desarrollo del potencial personal.”7

2.1.1.8.4 Para implementar un sistema modular, se recomienda aplicar estos pasos

Analizar el proceso de producción en términos de tiempo y secuencias de operaciones y

maquinaria requerida.

Descubrir la destreza del operario y la habilidad al tratar con los demás, por ser un

trabajo en equipo.

Informar a los operarios del nuevo método de producción y estimular a la cooperación,

a la vez recordando el nivel de calidad en el cual, todos deben de estar involucrados.

Presentar al supervisor de línea, quien figurará como líder del grupo y será el

responsable de llevar a cabo el nuevo método de producción.

Una vez implementado el sistema modular se deberá llevar a cabo la evaluación del

funcionamiento de dicho sistema y corregir los pasos que no han sido funcionales para

lograr la mejor productividad dentro del proceso.

Crear una conciencia de calidad a los supervisores y operarios, ya que son quienes

hacen el producto, y por lo tanto, hacen la calidad.

7 RUBINFELD Hugo L., “Sistemas de Manufactura Flexible” , Segunda Edición, Pág. 78

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2.2 ESTUDIO DE TRABAJO

El estudio del trabajo parte de las partes cuantitativas y cualitativas del trabajador y que

va a desarrollar en el puesto de trabajo.

La medición del trabajo es la parte cuantitativa del estudio del trabajo , que indica el

resultado del esfuerzo físico desarrollado en función del tiempo permitido a un operador

para terminar una tarea específica , siguiendo a un ritmo normal un método

predeterminado.8

Tiempo Estándar es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad

de trabajo mediante el empleo de un método y equipo estándar, por un trabajador que

posee la habilidad requerida, que desarrolla una velocidad normal que pueda mantener

día tras día, sin mostrar síntomas de fatiga.

9

Es el tiempo requerido para producir un artículo en una estación de manufactura con las

tres condiciones siguientes, 1.-operador calificado y bien capacitado, 2.- manufactura a

ritmo normal y 3.- hacer una tarea específica.

10

8 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 179 9 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 179 10 MEYERS E. Fred y STEPHENS P. Matthew, “Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales, Tercera Edición, Editorial Pearson Educación, México 2006, Pág. 51

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Fórmula Nº1: Tiempo Estándar

Te = Tn+ % suplementos + Frecuenciales

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.263

Elaborado por: Edison Zúñiga

Si decimos que requerimos de un trabajador calificado y bien capacitado, esto lo

obtenemos atreves de la experiencia del individuo y su capacitación, para que el estudio

de tiempos sea el correcto hay que hacerle una toma de el mismo a una persona ya

capacitada para que los tiempos sean más reales, porque en una toma de tiempos al

realizarlo con una persona sin experiencia y sin capacitación los tiempos no serán

verdaderos y no se podrá tener un muestreo correcto.

El ritmo normal como su definición lo dice “normal” es realizar una tarea en

condiciones normales y con un nivel de esfuerzo normal, esta persona capacitada

desarrollara sus funciones a un ritmo confortable ni demasiado rápido ni demasiado

lento, para calcular el tiempo normal se utiliza la siguiente formula.11

Tn = Tc (valoración en %)

Fórmula Nº 2: Tiempo Normal

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.263

Elaborado por: Edison Zúñiga

11 11 MEYERS E. Fred y STEPHENS P. Matthew, “Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales, Tercera Edición, Editorial Pearson Educación, México 2006, Pág. 51

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El ritmo normal es confortable para la mayoría de la gente, al desarrollar los estándares

de tiempo para una tarea se usa como tiempo normal el 100 % del tiempo con ritmo

normal , si se juzga que el ritmo es más lento o más rápido del normal se hace los

cálculos correspondientes, algunos ejemplos son los siguientes:

1.- caminar 264 pies por 1.000 minutos (3 millas por hora)

2.- Repartir 52 cartas en 4 mazos iguale en .500 minutos (en una mesa de bridge)

3.- Llenar un tablero de 30 alfileres en .435 minutos (con el empleo de ambas manos)

El operario tiene que realizar una tarea específica, que es una descripción detallada de lo

que debe lograrse, la descripción de la tarea debe incluir los siguientes puntos:

Método prescrito de trabajo

Especificación de materiales

Herramienta y equipos que serán usados

Posiciones del material que entra y sale

Requerimientos adicionales como seguridad, calidad, limpieza y tareas de

mantenimiento

La aplicación del tiempo estándar puede dar múltiples usos entre los cuales se puede

citar los siguientes:

1. Para determinar el salario de vengable por esa tarea específica, solo es necesario

convertir el tiempo en valor monetario.

2. Apoyar a la planeación de la producción conociendo los tiempos para la elaboración

de dicho producto, se puede tener con exactitud las cantidades de artículos que se

producen y fijar una fecha de entrega.

3. Facilita la supervisión porque al tener los tiempos se puede realizar la inspección del

puesto y del proceso que realiza dicho proceso en caso de una falla.

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4. Ayuda a establecer los estándares de producción precisos y justos, ayuda a mejorar

los estándares de calidad.

5. Da a conocer y establecer las cargas de trabajo para que la empresa si en un futuro

requiere incremente su maquinaria o esta se expanda en años venideros.

6. Ayuda a establecer el costo de la mano de obra teniendo en cuenta el tiempo estándar

y multiplicando por la cuota de hora fijada.

7. Ayuda a establecer incentivos para los obreros para así poder mejorar su calidad de

vida, teniendo en cuenta que se puede reducir el precio unitario del producto con el

tiempo estándar que puede aumentar su eficiencia.

8. Proporciona la capacitación de los empleados para así desarrollar más sus habilidades

poder explotar todo su potencial a favor de la empresa y la incrementación de la

producción

2.2.1 Objetivos de la Medición del Trabajo

“Los objetivos de la medición del trabajo son:

Incrementar la eficiencia del trabajo

Proporcionar estándares de tiempo que servirán de información a otros sistemas

de la empresa, como el de costos de programación de la producción, supervisión,

etcétera.”12

Con el estudio de la medición del trabajo la empresa va a estar en capacidad de conocer

la eficiencia de trabajo y poder incrementar está de acuerdo a las posibilidades del

sistema

12 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 178

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2.2.2 Procedimientos para Medir el Trabajo

Los métodos para medir el trabajo se iniciaron con la aparición de los cronómetros estos

aparatos fueron inventados en Francia, con la creación de estos aparatos nace una nueva

forma de calcular, evaluar, y remunerar a los trabajadores, ya que en años anteriores el

obrero trabajaba sin tener un patrón o estándar para desarrollar su trabajo, y esto tenía

como consecuencias que el obrero tenga más horas de trabajo y producía a menor

escala.

Para la medición de tiempos tenemos que hacerlo con la mayor responsabilidad posible,

ya que esto implica la determinación para calcular los salarios de los operadores y los

incentivos que se puede otorgar.

La medición en procesos repetitivos hay que hacerlo con gran exactitud ya que una falla

en la medición del trabajo puede ocasionar grandes pérdidas y nos saldría más caro que

el valor de los posibles errores cometidos

2.2.3 Técnicas de medición del trabajo

Para las técnicas de medición del trabajo hubo que realizar estudios referente a los

puestos de trabajo y funciones que desarrollaban los operadores, se tomaron en cuenta la

cantidad de movimientos y el esfuerzo físico de los operadores, el ambiente en que

desarrollaban su labor, la habilidad y capacidades frente al puesto de trabajo y un sin

número más de factores para realizar las técnicas de medición de trabajo que hoy se

conocen.

Las técnicas de medición del trabajo son:

Por estimación de datos históricos

Estudio de tiempos con cronómetro

Por descomposición en movimientos de tiempos predeterminados

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Métodos de las observaciones instantáneas

Datos estándar y formulas de tiempo

2.2.3.1 Estudio de Tiempos con Cronometro

El estudio de tiempos es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible,

con base en un número limitado de observaciones, el tiempo necesario para llevar a

cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de rendimiento preestablecido. 13

Se va a realizar una actividad diferente u operación en la producción

El estudio de tiempos con cronómetros se lo hace cuando hay diversos factores en la

producción sean estos con respecto al trabajador o con respecto a la producción, o en la

alteración del ambiente del trabajo, podemos realizar la medición de tiempos de acuerdo

a estos siguientes parámetros:

Hay altos índices de demora en una operación

Cuando se detecta cuellos de botella en los procesos

Se pretende fijar tiempos estándar para la remuneración de los operadores

Se detecta bajos índices de eficiencia en maquinas o grupos de maquinas

2.2.3.1.1 Pasos básicos para su realización

Para realizar un estudio de tiempos con cronometro se debe realizar varios pasos o fases

para poner en práctica esta técnica, una vez realizado estos pasos podemos obtener los

resultados deseados, siempre y cuando esto se lo realice con la responsabilidad y

exactitud que esta investigación lo amerita.

13 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 185

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1. “Preparación.

Selección de la operación.

Selección del trabajador.

Actitud frente al trabajador.

Análisis de comprobación del método de trabajo.

2. Ejecución.

Obtener y registrar la información.

Descomponer la tarea en elementos.

Cronometrar.

Calcular el tiempo observado.

3. Valoración.

Ritmo normal del trabajo promedio.

Técnicas de valoración.

Cálculo del tiempo base o valorado.

4. Suplementos.

Análisis de demoras.

Estudio de fatiga.

Cálculo de suplementos y su tolerancia.

5. Tiempo Estándar.

Error de tiempo estándar.

Cálculo de frecuencia de los elementos.

Determinación de tiempo de interferencia.

Cálculo de tiempo estándar.”14

14 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Págs. 185-186

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30

2.2.3.2 Medición del tiempo

Para medir el tiempo de operación se lo realiza mediante la técnica comúnmente

llamada cronometraje que significa medir el tiempo que se tarda en hacer una operación

o, en general, una cierta cantidad de trabajo.

El cronómetro es un reloj o una función de reloj para medir fracciones temporales,

normalmente breves y precisas.

La palabra cronómetro es un neologismo de etimología griega: Χρόνος Cronos es el

dios del tiempo, μετρον -metron es hoy un sufijo que significa [aparato] para medir.

Gráfico # 1: Cronómetros de Medición

Fuete: www.crono.com

Elaborado por: Edison Zúñiga

El funcionamiento usual de un cronómetro, consiste en empezar a contar desde cero al

pulsarse el mismo botón que lo detiene.

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31

Además habitualmente puedan medirse varios tiempos con el mismo comienzo y

distinto final, para ello se congela los sucesivos tiempos con un botón distinto,

normalmente con el de reinicio, mientras sigue contando en segundo plano hasta que se

pulsa el botón de comienzo.

Para mostrar el segundo tiempo o el tiempo acumulado, se pulsa reset o reinicio.

Los cronómetros pueden activarse con métodos automáticos, con menor margen de

error y sin necesidad de un actor, algunos de estos sistemas son: el corte de un haz

luminoso o la detección de un transceptor.

También en los ciclo computadores se usa un cronómetro automático activado por el

movimiento de la rueda.

Son habituales las medidas en centésimas de segundo, como en los relojes de pulsera o

incluso milésimas de segundo.

Está extendido su uso en competiciones deportivas, así como en ciencia y tecnología.

Los cronometro de vuelta a cero llevan dos pulsadores , uno generalmente combinado

con corona , para ponerlos en marcha , pararlos y volverlos a cero, y otro independiente

que al pulsarlo retorna la aguja cero y soltándolo inmediatamente su aguja recomienza

su marcha.15

15 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 195

Así podemos medir la sucesión de varias fases y anotar al final las lecturas de cada una,

puesto que el principio de la siguiente coincidirá con el fin de la anterior.

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2.2.3.3 Método de lectura con retroceso a cero

Este método es más preciso ya que así se puede obtener el tiempo de cada elemento y

no estar parando el cronometro para otra vez regresarlo a cero.

Ventajas:

Proporciona en forma directa el tiempo de duración de cada elemento ,

disminuyendo el trabajo de gabinete

Es muy flexible, ya que cada lectura empieza de cero

Se emplea un reloj de precio de menor costo

Otros tipos de cronómetros utilizados son los siguientes:

Continuo: en centésimos de minuto

Tres relojes: relojes continuos

Digital: en milésimos de minuto

TMU (unidad de medida de tiempo): en cienmilésimas de hora

Computadora: en milésimos de minuto

Los relojes digitales y los de computadora son mucho más exactos que los mecánicos

porque gran parte de ellos tienen funciones de memoria que mejoran la exactitud de la

toma de tiempos.

2.2.4 CALCULO PARA DETERMINAR EL NUMERO DE OBSERVACIONES

La longitud del estudio de tiempos dependerá en gran parte de la naturaleza de la

operación individual.

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“El número de ciclos que deberá observarse para obtener un tiempo medio

representativo de una operación determinada depende de los siguientes procedimientos:

1. Por fórmulas estadísticas

2. Por medio del ábaco de Lifson

3. Por medio del criterio de las tablas Westinghouse

4. Por medio del criterio de la General Electric

Naturalmente que estos procedimientos se aplican cuando se pueden realizar gran

número de observaciones, pues cuando el número de éstas es limitado y pequeño, se

utiliza para el cálculo del tiempo normal representativo la medida aritmética de las

mediciones efectuadas.”16

2.2.4.1 Formulas Estadísticas

“Por medio de formulas se determina el número N de observaciones necesarias para

obtener el tiempo de reloj representativo con un error de e%, con riesgo fijado de R%.

Se aplica la siguiente fórmula:

Fórmula Nº 3: Cálculo del número observaciones

2 K × σ N = + 1 e × X

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.205

Elaborado por: Edison Zúñiga

Siendo K = el coeficiente de riesgo cuyos valores son:

16 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Págs. 204-205

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K = 1 para riesgo de error de 32%

K = 2 para riesgo de error de 5%

K = 3 para riesgo de error de 0.3%

La desviación típica de la curva de la distribución de frecuencias de los tiempos de reloj

obtenidos σ es igual a:

Fórmula Nº 4: Desviación Típica ∑ ƒ [Xi-x ]² σ =

n

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.205

Elaborado por: Edison Zúñiga

Siendo:

Xi = los valores obtenidos de los tiempos de reloj

x = La media aritmética de los tiempos del reloj

N = frecuencia de cada tiempo de reloj tomado

n = Número de mediciones efectuadas

e = error expresado en forma decimal”17

2.2.4.2 El Ábaco de Lifson

17 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 205

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“Es una aplicación gráfica del método estadístico para un número fijo de mediciones n

= 10. La desviación típica se sustituye por un factor B, que se calcula:

Fórmula Nº 5: Desviación Típica

S - I B = S + I

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.206

Elaborado por: Edison Zúñiga

Siendo S = el tiempo superior

I = el tiempo inferior”18

2.2.4.3 Tabla de Westinghouse

La tabla Westinghouse obtenida empíricamente, da el número de observaciones

necesarias en función de la duración del ciclo y del número de piezas que se fabrican al

año. Esta tabla sólo es de aplicación a operaciones muy representativas realizadas por

operarios muy especializados. En caso de que éstos no tengan la especialización

requerida, deberá multiplicarse el número de observaciones obtenidas por 1.519

18 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 206 19 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 208

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2.2.5 VALORACION DEL RITMO DE TRABAJO

La valoración del ritmo de trabajo es una técnica que el observador adquiere a través de

la experiencia y de la toma de muestras que se realiza en el estudio de tiempos, no existe

un método universal para calificar la actuación, por eso se basa en las técnicas de juicio

del analista de tiempos o del observador.

“La calificación de la actuación es la técnica para determinar equitativamente el tiempo

requerido por un operador normal para ejecutar una tarea.

Entendemos por operador normal al operador competente y altamente experimentado

que trabaje en las condiciones que prevalecen normalmente en la estación de trabajo, a

un ritmo ni demasiado lento ni demasiado rápido, sino a un término medio.”20

A continuación se detalla una tabla para determinar la calificación de la actuación donde

se incluye la habilidad, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia del operador en el

entorno del trabajo y de su operación

20 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 209

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Gráfico#2: Calificación de la actuación

A Habilisimo + 0.15 A Habilisimo + 0.15B Excelente + 0.10 B Excelente + 0.10C Bueno + 0.05 C Bueno + 0.05D Medio 0.00 D Medio 0.00E Regular - 0.05 E Regular - 0.05F Malo - 0.10 F Malo - 0.10G Torpe - 0.15 G Torpe - 0.15

A Buena + 0.05 A Buena + 0.05B Media 0.00 B Media 0.00C Mala - 0.05 C Mala - 0.05

Consistencia. Son los valores de tiempo que realiza el

operador que se repiten en forma constante o incostante

HABILIDAD ESFUERZO

CONDICIONES CONSISTENCIA

Habilidad. Es la eficiencia para seguir un metodo dado

no sujeto a variacion por voluntad del operadorEsfuerzo. Es la voluntad de trabajar, controlable por el

operador dentro de los limites impuestos por la habilidad.Condiciones. Son aquellas condiciones (luz,ventilacion,calor) que afectanunicamente al operario y no

aquellas que afecten a la operación

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.210

Elaborado por: Edison Zúñiga

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2.2.6 Valor de los Suplementos

Aunque más adelante se explicara que ya existen valores predeterminados para algunos

de los casos, a continuación se estudiara como determinar la tolerancia en cada uno de

ellos.

En ausencia de un estudio minucioso, a continuación se dan algunos lineamientos que

pueden servir para su determinación:

1.- En general, los suplementos personales son constantes para un mismo tipo de

trabajo. Para personas normales fluctúan entre 4% y 7%.

2.- Los suplementos para compensar los retrasos especiales pueden variar entre amplios

límites, aunque en trabajos bien estudiados no es raro encontrar que sean entre el 1% y

5%.

3.- Los suplementos para vencer la fatiga, en trabajos relativamente ligeros, son en

general del orden de 4%.

4.- Los suplementos totales para trabajos ligeros bien estudiados fluctúan entre 8% y

15%.

5.- Los suplementos totales para trabajos medianos bien estudiados oscilan entre 12% y

40%

6.- Los suplementos totales para trabajos pesados no son fáciles de estimar, pero en

general son mayores de 20%.

7.- En general, cuando los suplementos totales suman más de 20%, no es necesario

añadir el suplemento por fatiga.

2.2.6.1 Suplementos por retrasos o por fatigas

A continuación proporcionamos tres definiciones del concepto:

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Fatiga en el estado de la actitud física o mental, real o imaginaria, de una persona, que

influye en forma adversa en su capacidad de trabajo.

Fatiga es cualquier cambio ocurrido en el resultado de su trabajo, asociado con la

disminución de la producción del empleado.

Fatiga es la reducción de la habilidad para hacer un trabajo debido a lo previamente

efectuando.

La zona oscura en la figura representa la perdida de producción, a medida avanza el

día.

Esta curva representa el promedio de muchos tiempos, y puede corresponder o no a la

situación de una empresa dada. ”21

21 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Págs. 224-226

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Gráfico# 3: Desempeño según porcentaje

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.226

Elaborado por: Edison Zúñiga

2.2.6.2 Factores que tienden a producir fatiga

1.- Constitución del individuo

2.- Tipo de trabajo

3.- Condiciones del trabajo

4.- Monotonía y tedio

5.- Ausencia de descansos apropiados

6.- Alimentación del individuo

7.- Esfuerzo físico y mental requeridos

8.- Condiciones Climáticas

9.- Tiempo trabajando

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41

2.2.6.2.1. Factores para calcular los suplementos por fatiga

Hay dos formas para realizar el cálculo de los suplementos por fatiga estos son los

siguientes:

La valoración objetiva con estándares de fatiga

La investigación directa

Se hace un análisis de los factores del trabajo estudiado y se asigna valores para

diferentes condiciones y se procede a calcular el suplemento a concederse.

Se expone dos métodos para su cálculo:

El primer método de suplemento por fatiga contiene una cantidad básica y constante y

algunas veces, una cantidad variable que depende del grado de fatiga de la operación.

La parte constante es en cambio lo que se piensa que necesita un obrero que cumple su

tarea sentado, en buenas condiciones de trabajo y que precisa utilizar sus manos, piernas

y sentidos normalmente, en común el valor constante para hombres y mujeres es 4% y

el valor variable se dará cuando trabaje en condiciones muy deficientes y no se pueda

mejorar.

2.2.6.3 Calculo de la cantidad variable del suplemento

Para calcular esta variable tenemos diferentes factores:

Trabajo de pie

Postura anormal

Levantamiento de pesos o uso de fuerza

Intensidad de la luz

Calidad del aire

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Tensión visual

Tensión auditiva

Monotonía mental

Monotonía física

Los valores se conceden en la siguiente tabla, con parámetros de fatiga tanto para

hombres como para mujeres.

Todos estos suplementos son valorados de acuerdo al lugar del trabajo donde se

desarrolle la actividad, esta puede ser un lugar con baja iluminación, poco ingreso de

aire al lugar, o puede presentar también una postura anormal, por ejemplo una silla muy

corta para la postura de las manos hacia un objeto o su manipulación respectiva.

Todos estos aspectos relacionados con el ambiente y el entorno de trabajo se consideran

como variables para que el trabajador no cumpla aun porcentaje optimo sus funciones,

en la siguiente tabla se observa las valoraciones que se dan a cada uno de estos factores

como la rutina, el ruido, peso, la tensión del trabajo, la monotonía del mismo y otros

aspectos.

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Gráfico# 4: Suplementos

HombresMujeres E. Condiciones atmosfericasSuplementos por necesidades personales 5 7 (calor y humedad)

Suplementos base por fatiga 4 4 Indice de enfriamento en el termometrohumedo de - Suplemento

HombresMujeresA. Suplemento por trabajar de pie 2 4 kata (milicalorias/cm²/segundo)B. Suplemento por postura anormal 16 0Ligeramente incomoda 0 1 14 0Incomoda ( inclinado) 2 3 12 0Muy incomoda (echado estirado) 7 7 10 3

8 106 21

Peso levantado por kilogramo HombresMujeres 5 312.5 0 1 4 455 1 2 3 647.5 2 3 2 10010 3 4 F. Concentracion Intensa Hombres Mujeres12.5 4 6 Trabajos de cierta precision 0 015 5 8 trabajos de precision o fatigosos 2 217.5 7 10 trabajo de gran precision o muy fatigosos 5 520 9 13 G. Ruido22.5 11 16 Continuo 0 025 13 20(max) Intermitente y fuerte 2 230 17 - Intermitente y muy fuerte 5 533.5 22 - Estridente y fuerte

H. Tension MentalD. Mala Iluminacion Proceso Bastante Complejo 1 1Ligeramente por debajo de la potencia calculada 0 0Bastante por debajo 2 2Absolutamente insuficiente 5 5 muy complejo 8 8

I. MonotoniaTrabajo algo monótono 0 0Trabajo bastante monótono 1 1Trabajo muy monótono 4 4J. TedioTrabajo algo aburrido 0 0Trabajo aburrido 2 1Trabajo muy aburrido 5 2

C.Uso de la fuerza o de la energia muscular(levantar ' tirar o empujar)

Proceso Complejo o Atencion divididaentre muchos objetos 4 4

Instituto de Administracion Cientifica de las Empresas Curso de "Tecnicas de Organización" Ejemplo de un sistema de suplementos por descanso en porcentajes de los tiempos normales.

1. Suplementos Constantes

2. Suplementos Variables

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.228 Elaborado por: Edison Zúñiga

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2.3 BALANCEO DE LÍNEAS

“Balanceo de Líneas de producción a la línea de producción se le reconoce como el

principal medio para fabricar a bajo costo grandes cantidades o series de elementos

normalizados.

En su concepto más perfeccionado, la producción en línea es una disposición de áreas

de trabajo donde las operaciones consecutivas están colocadas inmediatamente y

mutuamente adyacentes, donde el material se mueve continuamente y a un ritmo

uniforme a través de una serie de operaciones equilibradas que permiten la actividad

simultanea en todos los puntos, moviéndose el producto hacia el fin de su elaboración a

lo largo de un camino razonadamente directo”.22

Se deberá tomar también en cuenta las restricciones que podría tener el producto.

Los objetivos del balanceo de líneas de producción es distribuir la carga de trabajo en

las estaciones de trabajo ya que con un menor número de estaciones se puede ahorrar

tiempo de producción y hacer más eficiente la línea.

Otro objetivo es asignar el número de operarios a cada estación de trabajo, por que en

algunas empresas los trabajadores no son asignados a su trabajo correspondiente y hay

exceso de mano laboral.

Las condiciones para que exista una producción de línea equilibrada son:

Debe tener un equilibrio de tiempos de cada operación para que ninguna se que sin

producir.

También debe tener una continuidad, no debe ser interrumpida la línea de producción y

para esto se debe tomar varias precauciones, y también la previsión de fallas en el

equipo

22 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Pág. 413

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2.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Distribución de planta es la colocación física ordenada de los medios industriales, tales

como, equipo, trabajadores, espacios requeridos para el movimiento de materiales y su

almacenaje, además de conservar el espacio necesario para la mano de obra indirecta,

servicios auxiliares y los beneficios correspondientes23

2.4.1 Objetivos de la Distribución de Planta

Los objetivos de la distribución de planta están encaminados hacer más dinámica la

producción al maximizar las capacidades de la maquinaría y la de los operadores, el

mejoramiento del ambiente de trabajo dando mayor espacio para desenvolverse en la

planta y no tropezarse con las máquinas, herramientas o cables.

También se logra la reducción de los retrasos en la producción, la disminución de

riesgos que puede ocurrir durante el desarrollo de las actividades, se ah demostrado que

muchos accidentes ocurren por no tener una adecuada distribución de planta por eso es

primordial el tener un diseño de la misma y si la empresa tiene un crecimiento en años

futuros se puede tener ya un espacio para esto o tener la necesidad de agrandar la

estructura física de la misma.

2.4.2 Principios para la Distribución de Planta

Principio de la integración global. Se debe de integrar en la mejor forma a los hombres,

materiales, actividades auxiliares y cualquier otra consideración.

Principio de distancia mínima a mover. Se debe minimizar en lo posible los

movimientos de los elementos entre operaciones.

23 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Págs. 143-144

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Principio de flujo. Se debe logra que la interrupción entre los movimientos de los

elementos entre operaciones sea mínima.

Principio de espacio. Se debe usar el espacio de la forma más eficiente posible, tanto en

o horizontal como en lo vertical para evitar todos los movimientos innecesarios.

Principio de satisfacción y seguridad. La distribución debe satisfacer y ofrecer seguridad

al trabajador.

Principio de flexibilidad. La distribución debe diseñarse para poder ajustar o regularse a

costos bajos.24

2.4.3 Distribución por maquinaría

Todos estos principios son importantes para desarrollar el diseño de distribución de

planta ya que aplicando estos podemos cumplir con los objetivos deseados ya que si

falla algún principio esto se verá reflejado en la producción y también afectara los

costos y utilidades de la empresa.

La distribución de la maquinaria se realizara de acuerdo a la secuencia de operaciones

que necesite el proceso.

Para su distribución de tomara en cuenta el tipo de maquina utilizada, la capacidad de la

maquinaria y el ruido que emita la misma.

2.4.3.1 Tipos de Distribución por maquinaria

Hay tres tipos el funcional o por proceso, por producto o línea y el de grupos

tecnológicos, se detallan a continuación los dos primeros tipos.

24 GARCÍA CRIOLLO Roberto, “Estudio del trabajo”, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Págs. 144-145

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Gráfico# 5: Sistema Funcional o por proceso

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.148

Elaborado por: Edison Zúñiga

2.4.3.2 Sistema Funcional o por proceso

En el sistema funcional el equipo se agrupa de acuerdo con las funciones que realiza por

ejemplo si tenemos en un departamento la bordadora y en otro departamento la

estampación se puede asignar una hoja de ruta para la prenda, hay que realizar una

asignación para cada prenda así no se permitirá que simultáneamente varias piezas se

acumulen en un solo departamento.

1

2

3 4

5

6

ESTAMPACION BORDADO

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Gráfico# 6: Distribución por producto o línea

Fuente: GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del trabajo” Pág.148

Elaborado por: Edison Zúñiga

2.4.3.3 Distribución por producto o línea.

En la distribución por producto o línea, la maquinaria se coloca de acuerdo con la

secuencia de operaciones que el proceso necesite, si es necesario se aplica el equipo

para que el material no regrese y así poder producir mucho volumen en corto tiempo.

El examen de la maquinaria se lo hace tomando en cuenta sus características y

capacidades, y también analizando las herramientas que se van ah utilizar en la

elaboración del producto.

2.4.4 Estudio de Distribución de planta

Para realizar este estudio debemos considerar los siguientes pasos:

Levantamiento de la información se realiza la verificación de el producto que se va a

producir, los materiales utilizados, el ciclo de fabricación, la maquinaria y el numero de

Maquina 1

Maquina 2

Maquina 3

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49

Operadores para realizar el producto, el movimiento de la materia prima, los servicios

de mantenimiento que se da a la máquina y la versatilidad, si las máquinas son

cambiadas por la diferente producción.

Se realiza una distribución parcial después de a ver depurado los resultados, donde se

puede tener una idea de cómo la planta va a ser distribuida.

Se realiza un anteproyecto para conocer el número de maquinas que se va a ocupar, se

lo calcula conociendo el tiempo estándar y la tasa de producción de la planta y se lo

obtiene con esta expresión:

Fórmula Nº 6: Cálculo de Maquinaria

Numero de máquinas = Tiempo Estándar

Tasa de producción de la planta

Fuente: MEYERS E. Fred y Stephens P. Matthew, “Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de

materiales, Pág.55 Elaborado por: Edison Zúñiga

Por último se realiza la distribución definitiva donde está ya estipulado todo lo

necesario para la producción de las diferentes unidades, y que dando como apoyo los

formatos para una posible reingeniería en los procesos de producción.

2.5 ORGANIZACIÓN DE MÓDULOS DE TRABAJO

Los módulos de trabajo se organizan de acuerdo a la experiencia, capacidades, y

habilidades de los empleados, se tomara en cuenta también la maquinaria disponible que

se emplee y la que se necesite para manufacturar el producto.

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50

Los módulos deben contar con todo lo necesario para ejecutar el trabajo que se le asigne

y contar con supervisión para que el modelo no falle, también se necesita el trabajo en

equipo indispensable para tener una producción muy eficiente.

2.6 DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

La distribución de puestos de trabajo para un sistema de producción modular tendrá

como objetivo reducir el desplazamiento del operario según el módulo al que

pertenecen, para ello las maquinas serán ubicadas lo más cerca posible para aquellos

operarios que realizarán más de una operación de acuerdo al balance de línea.25

Existen modelos de distribución de puestos de trabajo desarrollados en la industria de la

confección los cuales están basados en la teoría de la tecnología de grupos.

Hay cuatro tipos de distribución de puestos de trabajo el de distribución en rectángulo,

el de distribución en tipo T, el de media luna y el de distribución en paralelo.

25 www.cybertesis.edu.pe

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51

Figura# 1: Distribución en rectángulo

Fuente: www.cybertesis.edu.pe

Elaborado por: Edison Zúñiga

La distribución en rectángulo permite que el proceso no tenga una supervisión constante

ya que el proceso comienza en un extremo y termina en otro extremo y no hay un

control constante al no existir una retroalimentación de proceso a proceso.

Permite que el proceso vaya jalando el uno al otro, pero teniendo en cuenta que la

producción puede bajar por el retraso de el que inicia el proceso.

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Figura# 2: Distribución tipo T

Fuente: www.cybertesis.edu.pe

Elaborado por: Edison Zúñiga

Este tipo de distribución permite que dos procesos se realicen a los costados y se unan

en el medio obteniendo así una producción mas fluida y no ocasionar demoras en el

sistema por el atraso de un solo operador garantizando así el volumen a menor precio.

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Figura# 3: Distribución de media luna

Fuente: www.cybertesis.edu.pe

Elaborado por: Edison Zúñiga

Esta distribución permite tener mayor control del proceso por que un supervisor puede

observar el desarrollo de cada actividad de los operadores al poder ubicarse en la mitad

del lugar de trabajo y ellos pueden tener una retroalimentación al poder estar en

contacto todos los involucrados en el proceso.

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Figura# 4: Distribución en paralelo

Fuente: www.cybertesis.edu.pe

Elaborado por: Edison Zúñiga

Este tipo de distribución permite que el producto fluya de manera organizada y corregir

las fallas que se presenten en cada operación, así comprometiendo y responsabilizando

al operario de la calidad, necesita de una operadora para llevar el producto de proceso a

proceso si es el caso.

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2.7 TRABAJO EN EQUIPO

La humanidad desde el principio de la vida ah estado acompañado, nunca el hombre ah

estado solo y de aquí parte la base fundamental para que los hombres cooperen uno con

otro para la realización de grandes obras, a través del tiempo el hombre ah trabajado en

grupos y en equipos estos que son motivados por la remuneración y el trato justo.

Para el desarrollo de los módulos las personas deben estar en un ambiente de confianza,

el de ser tratados como la parte fundamental de la empresa, el alma misma de una

organización.

El trabajo en equipo involucra a todos los participantes e integrantes de una empresa

para poder así tener un grado de confianza absoluta, y poder corregir errores dentro del

sistema, la capacitación de los empleados es clave para poder tener una producción muy

eficiente ya que se corrige las deficiencias de los trabajadores

2.8 CONTROL DE INVENTARIOS

Los inventarios en una empresa contienen información fundamental para poder

establecer parámetros de producción y tener un estándar de materias primarias para que

los puestos de trabajo no se queden sin material.

El control de los inventarios se los puede realizar mediante la utilización de tarjetas

donde se controla el material de entrada a las bodegas y el material de salida para el área

de producción estas tarjetas son indispensables para el funcionamiento de una empresa

ya que por medio de este sistema se podrá controlar el stock de materiales.

Las presentaciones pueden ser diversas pero mantienen el mismo principio de utilidad a

continuación se detalla una hoja de control de inventarios

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2.9 CONTROL DE DESPERDICIOS

El control de desperdicios es muy importante, ya que esto nos da la pauta para saber

cuánto de material no se usa adecuadamente y esto afecta directamente a las utilidades,

el control de desperdicio tiene que estar entre un 6% y 10% en materia prima, con este

porcentaje podemos estar considerando que la materia prima es utilizada eficientemente

dentro de un proceso o sistema.

Se realiza este control de acuerdo a las necesidades de la empresa pero por lo general se

lo hace por cada orden de producción y se lo registra para tener una estadística de

desperdicio.

Para calcular el desperdicio se aplica la siguiente fórmula:

Fórmula Nº 7: Cálculo de Porcentaje de Desperdicio

% de Desperdicio = Peso Materia prima - Peso Productos obtenido x 100

Peso Materia prima

% estándar de desperdicio (6% - 10%)

Fuente: RUBINFELD L. Hugo, “Sistemas de Manufactura Flexible”, Segunda Edición, Pág.112 Elaborado por: Edison Zúñiga

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2.10. DIAGRAMAS DE PROCESOS

Para mejorar un trabajo se debe saber exactamente en que consiste todo el proceso y en

trabajos muy cortos y simples a veces no se conoce con certeza todos los pasos para

realizarlo, por eso hay que detallar todos los pasos y regístralos.

El análisis de los procesos trata de eliminar las principales deficiencias existentes en

ellos y lograr mejorar la distribución de la maquinaria, equipo y área de trabajo dentro

de la fabrica, para lograr estos objetivos, la simplificación del trabajo se apoya en los

diagramas de procesos y el diagrama de flujo.

2.9.2. Diagrama de Procesos

Esta herramienta de análisis es la representación grafica de los pasos que se siguen en

una secuencia de actividades que constituye un proceso o un procedimiento.

Se identifica las acciones mediante las siguientes categorías que son operaciones,

transportes, inspecciones, demoras y almacenajes.

En la siguiente figura se demuestran los símbolos que se utilizan para demostrar las

acciones que interviene en una actividad.

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Figura# 5: Acciones de un proceso

Fuente: Empresa Alfa Confecciones Elaborado por: Edison Zúñiga

2.9.1 Diagrama de proceso de operación

Es la representación grafica de los puntasen los que se introduce los materiales en el

proceso y el orden de las inspecciones y de todas las operaciones, excepto en la

manipulación de los materiales, este diagrama facilita el tener claro la situación de cada

acontecimiento del proceso.

Transporte Inspección

Almacenaje

Demora

Operación

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2.9.3. Diagrama de proceso de flujo

Es una representación grafica de la secuencia de todas las actividades como transportes,

operaciones, esperas, almacenamientos e inspecciones, esto permite mejorar la

distribución de los locales y el manejo de los materiales y también disminuir las esperas

Figura#6: Diagrama de proceso de flujo

Fabrica: Fecha:Diagrama #: Realizado por:Hoja #. Aprobado por:

DemoraAlmacenamientoDESCRIPCION DEL METODO ACTUAL

OperaciónInspeccion

Transporte

DIAGRAMA DE FLUJOALFA CONFECCIONES

ACTUAL1

05/06/2009Edison Zuñiga

Gerente

OBSERVACIONES

Enviar a confeecion

Ensamblado de el producto y revision

Conteo de prendas terminadas

Almacenamiento temporal

Enviar a bodega

Almacenamiento del producto

Enbalaje

Distribucion del producto

DemoraAlmacenamiento

Extension de la tela

Tizado de las prendas

Corte de la tela

Numerado de las prendas

Agrupacion de paquetes por talla

DESCRIPCION DEL METODO ACTUALOperación

InspeccionTransporte

Ingreso de materia prima

Desplegado de tela

Reposo de la tela

Tendido de la tela

Control de calidad

OBSERVACIONES

Recepcion de pedido

Fuente: Empresa Alfa Confecciones

Elaborado por: Edison Zúñiga

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CAPÍTULO III

3.1. DISEÑO O TIPO DE INVESTIGACIÓN La presente investigación es de carácter descriptivo, ya que se encarga de definir como

es y cómo se mantiene la situación de la empresa “ALFA CONFECCIONES”.

Se utilizó los siguientes métodos:

• Método de Análisis: se utilizó en la revisión de literatura, aplicación de

formulas y teorías que se obtuvo en distintas fuentes.

• Método de Síntesis: se utilizó principalmente en la implementación del

sistema modular.

3.1.1. FUENTES Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.1.1.1. Fuentes

Archivos de la empresa.

Documentos de literatura de la bibliografía sobre la investigación.

Registro de apuntes de clases de Ingeniería de Métodos I y II e Ingeniería de la

Confección.

3.1.1.2. Técnicas

La técnica de investigación utilizada para recopilar información de “La Empresa ALFA

CONFECCIONES” son las siguientes:

• Observación de la situación actual de “La Empresa ALFA CONFECCIONES”

para su respectivo diagnóstico.

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• Entrevista al propietario de “La Empresa ALFA CONFECCIONES” para

obtener conocimiento de su estado actual.

La entrevista realizada al propietario fue la siguiente:

1. ¿Posee la empresa un sistema de producción adecuado?

No, posee ningún sistema, trabajamos con las operarias diariamente ellas se

encargan de producir las unidades que alcancen a elaborar diariamente

2. ¿Cuál es la producción que obtiene diariamente o mensualmente?

Son de unas 5000 unidades al mes esta cantidad varia, por varios factores como falta

de material o falta de personas, etc.

3. ¿Cómo respalda usted esta cantidad de producción?

Por medio de comprobantes de ventas que se entrega al cliente

4. ¿Usted estaría de acuerdo en la implementación de un sistema de

producción?

Si, aceptaría implementar un sistema de producción, siempre y cuando no altere mi

producción y las personas no se quejen.

5. ¿Mantienen expedientes de las personas que laboran con usted?

No, existe ningún archivo del personal, ya que al momento de contratarles lo que se

toma en cuenta es la experiencia de cada uno de ellos.

6. ¿Conoce usted los inventarios que posee en bodega?

No, poseo un registro adecuado de la materia que ingresa a la bodega ni la cual sale

a producción, yo confío en la persona de corte que está encargado de esta labor

7. ¿La supervisión de la producción la realiza diariamente?

Esta función la realiza mi esposa, o cuando yo estoy en la planta pero la mayor parte

de tiempo no se realiza una supervisión, por no tener el tiempo suficiente.

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8. ¿La calidad de su producto cumple con las expectativas del cliente?

Los clientes se quejan de que las prendas están sucias o con costuras mal terminadas

e hilos sin cortar

9. ¿Que otros reclamos tiene de los clientes?

Se quejan del incumplimiento de los pedidos y la falta de diseños y colores de los

productos.

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Se obtuvo una información sobre el estado de la empresa como se encuentra

actualmente lo que nos permite respaldarnos para aplicar un sistema modular y tener

una base de datos para saber la producción que ellos demandan para sus clientes.

Se conoció también el poco control que tiene sobre sus empleados y sus materias

primas paro lo cual es conveniente crear unas tarjetas de registro de materias primas y

tarjetas kárdex para los productos en proceso y terminados.

Sobre el personal tener en cuenta sus habilidades y características para adaptarse al

sistema.

Conocer los reclamos que se tienen por parte de los clientes sobre el producto, que

puede influir por varios factores como el no tener claro que es la calidad de un producto

por parte de de los empleados

3.2. POBLACIÓN O MUESTRA Se realiza esta investigación con población total en la empresa “ALFA

CONFECCIONES”

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Caracterizar su objeto de estudio definir si trabajara con población total o realizara una

muestra de la población recuerde que debe ser representativa de la población para que

usted pueda generalizar los resultados a la población en su totalidad

3.3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Para realizar esta actividad debemos tener en cuenta los siguientes factores que forman

parte de la empresa como son:

Productos.- Es necesario conocer los productos que se fabrican o tratan de fabricarse,

así como su diseño, dimensiones, peso, cantidad y embalajes (si fuese necesarios).

Materiales.- Se debe conocer los materiales que intervienen en la fabricación, su forma

de almacenamiento y los proveedores.

Maquinaria.- Las maquinas que intervienen en el proceso, sus características de

producción, su velocidad en rpm., el año de fabricación, etc.

Operadores.- Otra información importante es la referida a la fuerza laboral con la que

cuenta la fábrica, determinar la edad, altura y peso de los obreros.

Servicios.- Se incluye en este punto los servicios que se prestan como los de

mantenimiento, limpieza, alimentación y otros.

Versatilidad de la distribución.- Se debe de conocer si la planta cambia de productos

constantemente.

Para realizar el levantamiento de información de la empresa “ALFA

CONFECCIONES” se creara varios formatos donde constaran todos los puntos de

tallados anteriormente.

3.4. RECURSO HUMANO El recurso humano utilizado tiene distintas funciones dentro de la empresa, se

aprovecha sus capacidades y habilidades y está distribuido de la siguiente forma

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “ALFA CONFECCIONES”

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “ALFA CONFECCIONES”

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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3.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO La empresa “ALFA CONFECCIONES” tiene su propio financiamiento, lo realizan

mediante notas de crédito por la venta del producto, los plazos son de 3 a 4 meses en

algunos casos, el mercado establece estos plazos largos, la mayoría de ofertantes lo

realizan a este largo tiempo.

3.6. ANÁLISIS FODA Como toda empresa siempre estará dispuesta a la competitividad que presenten otras

organizaciones y es ahí donde tenemos que conocer todo lo que nos rodea, por eso

encontramos en la organización de la empresa “ALFA CONFECCIONES” las

siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

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Tabla Nº1: Análisis FODA

Análisis FODA Fortalezas Oportunidades

Trabajo en unión familiar

Crecer en la actividad económica y por ende generando plazas de empleado

Experiencia en elaboración del

producto Mantenerse en el Mercado

Clientes en diferentes sectores de

Quito Mejorar la atención al

cliente

Productos diversos

Aprovechar las capacitaciones que realiza la cámara de la microempresa

Realizar un adecuado

control de los inventarios

Debilidades Amenazas

Demasiada confianza entre

empleador y empleado Perder clientes por la falta

de competitividad

No tiene un control adecuado del personal, lo que genera rotación del personal.

Cambios en las leyes que afectan al sector.

No tiene inventarios de las materia

primas Perdida de utilidades por

la desorganización

Deficiente sistema de producción con el que viene operando, el cual pone en riesgo el cumplimiento de la entrega de los pedidos.

Devolución de pedidos por entrega con demora

No posee un control de prendas

terminadas Proveedores que envían

producto de segunda

No realiza la capacitación

adecuada al personal. Escasez de mano de obra

calificada

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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3.7. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA “ALFA CONFECCIONES” La empresa se desenvuelve en un ambiente desorganizado en la producción y no cuenta

con una planificación adecuada, la supervisión del área de producción no es realizado

de una manera constante, las operarias trabajan bajo su propia libertad y fruto de esto

los pedidos no son entregados a tiempo y esto causa molestia a los clientes.

Los problemas relativos al personal se deben a la falta de supervisión y organización.

Los inventarios de materia prima y de producto en proceso son elevados, no se cuenta

con una adecuada planificación de la producción.

3.7.1. Descripción actual del proceso de producción

En el proceso de producción operan 3 empleados y realizan 4 operaciones, 2

inspecciones, 3 transportaciones y 3 almacenajes cada una de ellas transporta la prenda

al siguiente proceso, el tiempo de terminación de una prenda es de 5.22 minutos, y el

rematado, doblado y empaque 1.55 minutos

Fórmula Nº 8: Producción Hora

PRODUCCIÓN ESTÁNDAR HORA= PRODUCCIÓN ESTÁNDAR HORA=

Fuente: MEYERS E. Fred y Stephens P. Matthew, “Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales, Pág.58

Elaborado por: Edison Zúñiga

Nº operarios x Tiempo Neto Tiempo Estándar

3 x 60 min. = 25 prendas hora 7.160

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Si obtenemos 25 prendas por hora y esto le multiplicamos por las 8 horas diarias,

obtendremos la producción diaria.

Fórmula Nº 9: Producción Día

PRODUCCIÓN DIARIA ESTÁNDAR = Nº prendas hora x horas diarias trabajadas PRODUCCIÓN DIARIA ESTÁNDAR = 25 X 8 = 200 prendas día Fuente: MEYERS E. Fred y Stephens P. Matthew, “Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de

materiales, Pág.59 Elaborado por: Edison Zúñiga

Las 200 prendas diarias lo multiplicamos por los días trabajados obtendremos la

producción mensual.

Fórmula Nº 10: Producción Mes

PRODUCCIÓN MES ESTÁNDAR = Nº prendas día x días trabajados PRODUCCIÓN MES ESTÁNDAR = 200 X 23 = 4600 prendas mes Fuente: MEYERS E. Fred y Stephens P. Matthew, “Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de

materiales, Pág.61 Elaborado por: Edison Zúñiga

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El proceso posee las siguientes operaciones:

La primera operación está compuesta de la unión de mangas y el pegado de cuello

La segunda operación está compuesta de pegar tirilla y poner etiqueta.

La tercera operación comprende del cierre de mangas y costados y la revisión por parte

del empleado de esta operación.

La última operación es cubrir bajos y bajos de mangas y la revisión de la prenda por

parte de la empleada y una operación manual de rematado, doblado y empaque.

Los retrasos y demoras son ocasionados por el desbalance de la línea, desorganización

en la producción, el ausentismo del personal, un elevado inventario en proceso,

desorden, un porcentaje considerable de reproceso.

Un aspecto, que se puede observar en la empresa “ALFA CONFECCIONES” es el

medio ambiente de trabajo, es un factor que afecta la productividad del personal

operativo dado que la planta presenta algunos problemas como calor excesivo,

partículas (lanillas, motas) en suspensión y ruido continúo, la carencia de luz natural es

otro de los factores que se observa en la planta, que influye en el rendimiento de las

operarias.

El puesto de trabajo no presta las condiciones necesarias para realizar su actividad de

forma eficiente, dado que, la operaria debe adaptarse a la máquina cuyas dimensiones

generalmente no están acordes a la antropometría general observada en las operarias de

planta, en aspectos como altura de la máquina, diseño de la silla y espacio suficiente

para disposición de la materia prima y el producto procesado.

No existe un área determinada para realizar un control de calidad, este proceso se lo

hace en cada puesto de trabajo pero este es inoperante ya que las operarias desconocen

los parámetros que se deben tener en cuenta para el desarrollo del producto.

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El empaque solo se lo realiza cuando los pedidos están terminados, hasta eso el

producto está expuesto a las impurezas que hay en el medio ambiente, no hay un lugar

de almacenamiento correcto para las diferentes tipos de prendas y una correcta

selección.

La empresa no cuenta con registros de materias primas, tampoco con tarjetas kardex

para el control de la materia en proceso y la terminada.

Es importante contar con registro de los clientes y de sus productos realizados o los que

pueden realizarlos en la producción, es importante contar con un plan de mantenimiento

para la prevención de daños en la maquinaria y que esto no afecte el sistema.

No existe tampoco un registro de los operarios de la empresa debido a que la empresa

necesita de el recurso humano es imprescindible tener un archivo del mismo para

conocer y saber de sus necesidades y tener en cuenta sus habilidades para la formación

de este sistema modular.

3.8. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA ACTUALMENTE La empresa “ALFA CONFECCIONES” se encuentra ubicada en la provincia de

Pichincha, en el cantón Quito, en la parroquia Chaupicruz, barrio la Luz, en el sector

norte, entre las calles Algarrobos N23-45 y Av. Galo Plaza Laso.

La planta posee un terreno de 500 m², su área de construcción de 400 m², está dividido

en dos bloques, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: en el primer bloque

dos locales comerciales donde se ofrece el producto a los clientes y se exhibe otras

prendas de vestir, las oficinas de venta y desarrollo de los moldes para el patronaje que

también se encuentran en esta área.

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La zona de estampación que posee un pulpo manual de 8 brazos y la bodega de pastas y

otros elementos para el desarrollo del arte, para realizar este proceso.

En el segundo bloque se encuentra la zona de baños y canceles para la ocupación del

personal, el área destinada a confección donde se encuentra la maquinaria y los demás

suplementos para el ensamble de la prenda como agujas, tijeras e hilos, y en la segunda

planta se encuentra la bodega de materia prima y el área de corte que posee una mesa de

corte de 1,80 mts. de ancho y 1.50 mts. de largo, la cortadora de tela manual y una

máquina para bordar con el queda servicio para trabajos manuales.

Hay una zona para el parqueo de autos y para el ingreso de los camiones que proveen de

la tela a la empresa

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PLANO #1 EMPRESA “ALFA CONFECCIONES”

N

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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3.9. DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA ACTUALMENTE EN PLANTA.

La distribución de la planta no tiene un flujo adecuado, lo que dificulta la movilización

del personal con facilidad por los puestos de trabajo, esta distribución ocasiona retrasó

y acumulación de inventario, también la falta de circulación de aire y el ruido excesivo

en el ambiente, no hay una comunicación adecuada entre el personal.

También se observa que las operarias tienen que estar transportándose en el mismo

sitio, y se hace repetitivo el transporte de materiales lo que ocasiona pérdida de tiempo y

la deficiente producción.

Del análisis de distribución de maquinaria se puede señalar que la actual no brinda la

facilidad para tener una producción eficiente, por eso la aplicación de un sistema de

distribución adecuado, a continuación se detalla en una grafica la distribución de

maquinaria en la planta actualmente.

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PLANO #2 DISTRIBUCION DE MAQUINARIA

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES” Elaborado por: Edison Zúñiga

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3.10. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO PRODUCTIVO El proceso productivo para la confección de prendas de vestir de la empresa “ALFA

CONFECCIONES” se inicia con la orden de pedido por parte del cliente.

Preliminarmente al proceso de confección se da esta orden a la persona encargada de la

bodega y del corte de prendas.

Cuando se ingresada la materia prima al área de corte se realiza el siguiente proceso:

3.10.1 Área de Corte

En esta sección se realiza el proceso de corte de tela, según el diseño de prenda a ser

confeccionada, en las dimensiones apropiadas y por tallas (M, X).

Entre las actividades principales tenemos:

1. Desplegado y reposo: consiste en desenrollar la tela a fin de recuperar las propiedades

requeridas por el cliente (longitud de malla y columna) en un periodo de tiempo

preestablecido según el tipo de tela con la que se va a trabajar.

2. Tendido: consiste en la extensión de tela desplegada y reposada, en mesas

especialmente acondicionadas.

Los operarios encargados de esta operación cogen la tela y la tienden en forma

horizontal obteniéndose así sucesiva capas de tela unos sobre otros, formando un

número de paños que indica la orden de corte.

3. Dibujo o Tizado: Consiste en el trazado o rotulado de las partes a cortar sobre el

tejido, en base a moldes (ya elaborados previamente por una patronista), en un número

de veces tal que se cubra la cantidad de prendas requeridas por capa.

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En esta operación lo vital es el aprovechamiento de la tela buscando, por lo tanto, la

máxima eficiencia en el tizado (relación de área tizada sobre área disponible o tendida).

El desperdicio es de 20% de tela que es un alto porcentaje lo que evidencia que este

proceso se lo realiza de una manera empírica, y sin el aprovechamiento adecuado de la

materia prima.

4. Corte: Consiste en el corte propiamente dicho; separando el tendido en bloques

diversos.

El corte de la tela se realiza con máquina manual que tiene una cuchilla vertical, los

cortadores guían la máquina según el dibujo tratando de cortar siempre de la manera

más cómoda y del mejor ángulo.

3.10.2. Sección de Confección

En esta sección se realiza las operaciones sucesivas de ensamble de las partes

habilitadas, en función al desarrollo de una serie de operaciones generales de pre

armado y de armado de las prendas así como las operaciones manuales que sean

necesarias.

3.10.3. Doblado.

La prenda es doblada en tres puntos; en la mitad se recogen las mangas, se las une entre

si y se realiza un doblado entre la parte inferior y superior

3.10.4. Embalaje

Esta operación consiste en:

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Sellado de bolsas.

Encajado de prendas combinando tallas.

Embalaje de cajas, con cintas de embalaje establecidas por el cliente y

después se llevan al almacén.

3.10.5. Almacenamiento

Este proceso se realiza arrumando varias cajas, en un ambiente de temperatura normal y

que está bajo una seguridad muy estricta.

3.10.6. Distribución del producto

Se lo realiza en camionetas que dispone la fabrica, parten de el punto de

almacenamiento hacia los diferentes clientes ubicados en varios sectores de quito y

contrato de fletes para otras provincias.

En la siguiente tabla se muestra el diagrama de flujo del proceso productivo en el que se

contabiliza 11 operaciones, 1 inspección, 4 transportaciones y 3 almacenajes.

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79

3.11. PRINCIPALES MODELOS O ESTILOS PRODUCIDOS La empresa alfa confecciones tiene diferentes tipos de prendas,

Camisetas

Son prendas de mayor requerimiento, pueden ser de un solo color (sólido) o con rayas

horizontales (listado), cuyo ligamento de tejido comúnmente puede ser jersey, rib, inter

lock; en materiales como algodón, mezcla algodón y poliéster en composición de 65%

de poliéster y 35% de algodón; con cuello redondo o cuello en V de rib y manga corta o

larga, la vasta de ruedo de la prenda puede presentarse en dos formas: tubular y abierta

con aberturas laterales.

Gráfico Nº 7 : Principales Modelos

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80

CAPÍTULO IV

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MODULAR EN LA EMPRESA “ALFA CONFECCIONES”

Para realizar la implementación de un sistema modular debemos tener en cuenta que el

concepto de este sistema es el de organizar la producción de manera que los

componentes fluya por los diferentes procedimientos para que la última persona se

encargue de la terminación del producto, y no generar inventarios en proceso altos, la

flexibilidad de tener varios diseños tanto en tamaño como en color y balancear la

producción para distribuir las cargas de trabajo al grupo que opera en el modulo

armado, siempre dando la responsabilidad de el control de calidad a cada persona dentro

del proceso.

Antes de la implementación del sistema modular se realizo una reubicación del área de

producción, esto nos permitió tener mayor espacio físico y luz natural, donde se

encontraba la planta anteriormente carecía de ventanales y se ocupaba mayor energía

eléctrica.

En el plano # 3 podemos observar la reubicación de la planta de confección, la planta

antigua estaba en el primer piso, su área era muy disminuida y no se podía aquí formar

el modulo de producción, debido a que la distribución que se va a implementar era en

forma rectangular y la necesidad de tener una ayudante para llevar los materiales y las

prendas confeccionadas que se la conoce en el medio como patinadora.

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PLANO #3 REDISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA “ALFA CONFECCIONES”

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

N

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82

4.1. IMPLEMENTACIÓN

Analizamos el proceso de producción para implementar el sistema modular partiendo de

su idea principal de dividir en operaciones para que el producto fluya a través del

modulo.

En los anexos # 1 al anexo # 9 podemos observar cada operación, y cronometramos 10

tiempos o ciclos y se aplica el método de formulas estadísticas para calcular el número

de observaciones por operación como se puede observar en el siguiente cuadro.

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Tabla Nº 2: Cálculo del Número de Observaciones

FECHA:_ 2009/02/04 ESTUDIO Nº: 00001 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Unión de Hombros COD. OPERACIÓN: CTAH 0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Soledad IntriagoMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 09:00 HORA FINAL: 09:03 TIEMPO TOTAL: 3ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la espalda de la camiseta ubicada sobre la mesa de la máquina y ubica sobre la plancha de la máquina, después coge el delantero de la camiseta iguala con la espalda el hombro izquierdo y ubica en el prensatela de la máquina cose, después iguala el hombro derecho, cose, deja la camiseta al costado derecho de su ubicación.

GRAFICO:

Nº OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 UNIR HOMBROS 0,256 0,361 0,298 0,256 0,256 0,361 0,361 0,298 0,256 0,256 0,28923

TIEMPO CICLO = ______________

ANALISTA: INGENIERIA: + VALORACION (fa) = ______________

= TIEMPO NORMAL = ____________

+ % SUPLEMENENTOS = _____________

+ FRECUENCIALES = _____________

= TIEMPO ESTANDAR =

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA =

ciclos valores x frecuencia Xi - x (Xi - x)² f(Xi - x)²0,256 0,256 5 -0,03990 0,00159 0,007960,361 0,298 2 0,00210 0,00000 0,000010,298 0,361 3 0,06510 0,00424 0,012710,256 Totales Σ 10 0,02068 0,00206829 0,045478460,256 7,68476790,361 59,05565770,3610,2980,2560,256

0,2959

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

Numero de observaciones

OBSERVACIONES

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES” Elaborado por: Edison Zúñiga

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Se multiplican los suplementos y los frecuenciales por el tiempo ciclo para obtener

nuestro tiempo estándar.

Nuestros suplementos son tomados de la tabla # 2 donde se suma todos los valores y el

resultado obtenido es del 20%, los frecuenciales son los que no están dentro del proceso

pero que están dentro del proceso como la rotura de agujas o del hilo, el cambio de

madejas y otros, a este valor se le asigna el 3%, este cálculo se lo observa en la siguiente

tabla

Tabla Nº 3: Cálculo del tiempo Estándar por Operación

FECHA:_ 2009/02/09 ESTUDIO Nº: 00010 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Unión de Hombros COD. OPERACIÓN: CTAH 0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Soledad IntriagoMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 09:00 HORA FINAL: 10:20 TIEMPO TOTAL: 80 minutosACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la espalda de la camiseta ubicada sobre la mesa de la máquina y ubica sobre la plancha de la máquina, después coge el delantero de la camiseta iguala con la espalda el hombro izquierdo y ubica en el prensatela de la máquina cose, después iguala el hombro derecho, cose, deja la camiseta al costado derecho de su ubicación.

GRAFICO:

Nº OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 UNIR HOMBROS 0,256 0,234 0,246 0,264 0,243 0,258 0,263 0,265 0,247 0,251 0,2532 UNIR HOMBROS 0,261 0,257 0,261 0,261 0,250 0,255 0,248 0,261 0,255 0,250 0,2563 UNIR HOMBROS 0,243 0,253 0,262 0,243 0,251 0,267 0,257 0,243 0,267 0,251 0,2544 UNIR HOMBROS 0,240 0,255 0,262 0,240 0,256 0,248 0,253 0,240 0,248 0,256 0,2505 UNIR HOMBROS 0,248 0,267 0,263 0,248 0,252 0,253 0,254 0,248 0,253 0,252 0,2546 UNIR HOMBROS 0,256 0,248 0,263 0,256 0,254 0,256 0,254 0,256 0,256 0,254 0,2557

TIEMPO CICLO = 0,254

ANALISTA: INGENIERIA: + VALORACION (fa) = 80%

= TIEMPO NORMAL = 0,203

+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0,041

+ FRECUENCIALES = 3% 0,006

= TIEMPO ESTANDAR = 0,249

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA = 240

PRODUCCION/DIA = 1924

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

OBSERVACIONES

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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4.1.1. Cálculo de capacidad de producción

Del estudio de tiempos se determinó que el tiempo de confección de la prenda es de

3.886 minutos por prenda en operaciones de maquinaria y de 1.840 minutos en

operaciones manuales, para lo cual se procede a calcular la capacidad de producción de

la línea de producción por hora.

PRODUCCIÓN ESTÁNDAR HORA= PRODUCCIÓN ESTÁNDAR HORA= 4.1.2. Cálculo del grado de ocupación de operarios.

Del tiempo estándar por operación se puede calcular el grado de ocupación de las

operarias por operación y la cantidad de operarias que son necesarias para la

implementación del sistema sugerido.

GRADO DE OCUPACIÓN POR = OPERACIÓN

Nº operarios x Tiempo Neto Tiempo Estándar

5 x 60 min. = 77 prendas hora 3.886

Min. Operación x Base hora X 100 Tiempo neto de trabajo

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GRADO DE OCUPACIÓN POR = OPERACIÓN

4.1.3. Cálculo del grado de ocupación de maquinaria

Del tiempo estándar por operación se puede calcular el grado de ocupación de la

maquinaria y la cantidad de maquinas que son necesarias para la implementación del

sistema sugerido.

A continuación se detalla las operaciones y formulas requeridas para el cálculo indicado

y la hoja de cálculo de producción que se utiliza en la empresa “ALFA

CONFECCIONES” actualmente.

GRADO DE OCUPACIÓN DE MAQUINARIA= GRADO DE OCUPACIÓN DE MAQUINARIA= OVERLOCK GRADO DE OCUPACIÓN DE MAQUINARIA= RECUBRIDORA

Minutos necesarios operación X 100 Tiempo neto de trabajo

163.2 min. X 100 = 92.94% 180 min.

136.8 min. X 100 = 76% 180 min.

0 .254 min. x 77u X 100 = 32.59% 60min

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ALFA CONFECCIONES HOJA DE CALCULO DE PRODUCCIÓN OPERARIAS 5 RENDIMIENTO 90% JORNADA 480 PRODUCCIÓN DIA 618 PRODUCCIÓN MES 12229 TIEMPO ESTÁNDAR 3.886 PRODUCCIÓN/DIA 556 PRODUCCIÓN/HORA 77 PRODUCCIÓN/HORA 69

No CÓDIGO OPERACIÓN MAQ. TIEMPO ESTÁNDAR

PRODUCCIÓN POR HORA UNIDADES

PRODUCCIÓN DIA

UNIDADES

% OCUPACIÓN MAQUINARIA

POR OPERACIÓN

TIEMPO REQUERIDO

PARA LA BASE

MINUTOS

DIFERENCIA ENTRE 60 MINUTOS

1 CTAH0001 unir hombros OVERLOCK 0.2540 236 1890 33% 20 40

2 CTAC0001 cerrar y pegar cuello OVERLOCK 0.4340 138 1106 56% 34 26

3 CTAT0001 pegar tirilla RECUBRIDORA 0.4130 145 1162 53% 32 28 4 CTAM0001 pegar mangas OVERLOCK 0.5940 101 808 76% 46 14 5 CTACC0001 pegar costados OVERLOCK 0.8320 72 577 107% 64 -4 6 CTARB0001 cubrir bajos RECUBRIDORA 0.6320 95 759 81% 49 11

7 CTARM0001 cubrir bajos mangas RECUBRIDORA 0.7270 83 660 94% 56 4

TOTAL 3.886 5.00

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES

Elaborado por: Edison Zúñiga

MAQUINARIA REQUERIDO MAQUINAS TIEMPO OVERLOCK 2.7 3.0 163.2

RECUBRIDORA 2.3 3.0 136.8

TOTAL 5.0 6.0 300.0

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4.2. BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Es el proceso de ordenamiento de las tareas en secuencia de acuerdo con los trabajos, de

forma tal, que se obtenga un flujo uniforme con una utilización óptima de la fuerza de

trabajo y equipo.

El balance de la línea modular nos permite asignar operaciones que requieran un mismo

tipo de maquinaria a una persona, aun cuando estas operaciones no sigan una secuencia

inmediata dentro del proceso y en ocasiones especiales la operaria deberá trabajar en

dos máquinas diferentes. Del tiempo estándar obtenido por operación se puede asignar

la carga de trabajo a cada operaria.

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BALANCE DE LÍNEA MODULAR CAMISETA CUELLO REDONDO PRODUCCIÓN POR HORA 77

CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MAQUINA TIEMPO

ESTÁNDAR

MINUTOS POR OPERACIÓN

PUESTOS TEÓRICOS

OPERARIO ASIGNADO

MAQUINAS POR MODULO

GRADO DE OCUPACIÓN MAQUINARIA

CTAH0001 unir hombros OVERLOCK 0.2540 20 0,33 A

CTAC0001 cerrar y pegar cuello OVERLOCK 0.4340 34 0,56 A 1 89%

CTAT0001 pegar tirilla RECUBRIDORA 0.4130 32 0,53 B 1 53%

CTAM0001 pegar mangas OVERLOCK 0.5940 46 0,76 C 1 76% CTACC0001 pegar costados OVERLOCK 0.8320 64 1,07 A/D 1 107%

CTARB0001 cubrir bajos RECUBRIDORA 0.6320 49 0,81 B/C/E 1 81%

CTARM0001 Cubrir bajos mangas RECUBRIDORA 0.7270 56 0.94 E 1 94%

TOTAL 3.886 5.00 6

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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4.3. DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA PROPUESTA

Se determino colocar las maquinas en una distribución en paralelo lo que permite

aumentar el espacio de trabajo, disminuir los transportes innecesarios, mejorar el nivel

de eficiencia de la utilización de maquinaria.

En el siguiente plano se observa la nueva disposición de la maquinaria, la planta cuenta

con tres maquinas recubridoras y 3 maquinas de overlock.

Distribuidas de la siguiente manera:

Una overlock

Una recubridora

Una overlock

Una overlock

Una recubridora

Una recubridora

Esto permite que en cada proceso se ensamble un componente diferente de la prenda

que en este caso es la camiseta de cuello tipo redondo, y que pueda fluir a través del

modulo y de manera organizada, evitando los cuellos de botella y los inventarios de

producto en proceso.

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DISTRIBUCION DE MAQUINARIA PROPUESTA

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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4.4. DIAGRAMA DE OPERACIONES ACTUAL Y PROPUESTO

En el diagrama actual de operaciones podemos contabilizar 10 operaciones ya

que una operaria realiza varias operaciones al mismo tiempo lo que incrementa

el tiempo de terminación de una prenda.

El tiempo es de 00:07:16 minutos, comparado con el diagrama de operaciones

propuesto que tiene 12 operaciones y un tiempo de 00:05:06 este tiempo nos

permite realizar un mayor numero de unidades producidas al mes.

Para La empresa ALAFA CONFECCIONES este diagrama le permite obtener

un mayor volumen de producción con un menor costo el cual es uno de los

objetivos del sistema modular, y garantizar así también la calidad de la prenda y

evitar devoluciones y reclamos de los clientes.

Teniendo en cuenta el concepto básico que el cliente es el que siempre tiene la

razón y a estos se debe la empresa.

En las siguientes tablas podemos observar el diagrama propuesto y actual de la

empresa ALFA CONFECCIONES.

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Diagrama N 1: Diagrama de Operaciones Actual

DepartamentoProceso:Hoja Número: de:Realizado por Aprobado:

tiempo

0:00:58

0:00:48

0:01:41

0:01:54

0:01:55

TOTAL MINUTOS 0:07:16

1 1Edison Zuñiga

EMPRESA ALFA CONFECCIONESDIAGRAMA DE OPERACIONES

ConfecciónElaboración de camiseta

unir hombros y cerrar cuello

cuellos

cortar cuello

cerrar cuello

inicio

pegar tirilla en hombro izquierdo y derecho

cortar tirilla

pegar costados y pegar mangas

cubrir mangas y bajos

remate doblado y empaque

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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Diagrama N 2: Diagrama de Operaciones Propuesto

Departamento:Proceso:Hoja Número: de:Realizado por: Aprobado:

tiempo

0.254

0.434

0.419

0.594

0.832

0.632

0.727

1.125

0.590

TOTAL MINUTOS 5.607

Edison Zuñiga1 1

EMPRESA ALFA CONFECCIONESDIAGRAMA DE OPERACIONES PROPUESTO

ConfecciónElaboración de camiseta

pegar cuello

unir hombros

doblado empaque

remate revisado

recubrir mangas

recubrir bajos

cerrar costados

pegar mangas

pegar tira

inicio

fin fin

cortar cuello

unir cuello

cortar tira

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES” Elaborado por: Edison Zúñiga

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4.5. DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL Y PROPUESTO En el diagrama actual no consta con un control de calidad de materia prima y tampoco

con un control en prendas antes de ingresar a confección, la calidad es uno de los

factores hoy agregados para competir con el mercado todos exigen calidad por menor

que sea el articulo.

El diagrama se compone de 10 operaciones, 4 transportes, 1 inspección y 3

almacenamientos

En el diagrama propuesto se enfatiza el control de calidad en materia prima ya que esto

nos dará un producto con cero defectos para los procesos posteriores disminuyendo así

el reproceso de las prendas, no se podrá obtener un cero por ciento en reproceso ya que

tenemos a cargo personas desenvolviéndose en las operaciones y cometerán siempre

algún error.

Y el control de calidad a la terminación de la confección de la prenda para garantizar un

producto sin fallas y de calidad excelente a nuestros clientes.

A continuación se detalla el diagrama de flujo propuesto para la empresa “ALFA

CONFECCIONES” el que consta de 12 operaciones, 4 inspecciones, 4 transportaciones

y 3 almacenajes.

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Diagrama N 3: Diagrama de Flujo Actual

Fuente: Empresa: “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

Fabrica: Fecha:Diagrama #: Realizado por:Hoja #. Aprobado por:

DemoraAlmacenamiento

InspeccionTransporteDESCRIPCION DEL METODO ACTUAL Operación

DIAGRAMA DE FLUJOALFA CONFECCIONES

ACTUAL1

Mayo/06/2009Edison Zuñiga

Gerente

OBSERVACIONES

Enviar a confeecion

Ensamblado de el producto y revision

Almacenamiento temporal

Enviar a bodega

Almacenamiento del producto

Enbalaje

DemoraAlmacenamiento

Extension de la tela

Distribucion del producto

InspeccionTransporte

Tizado de las prendas

Corte de la tela

Ingreso de materia prima

Desplegado de tela

Reposo de la tela

Tendido de la tela

DESCRIPCION DEL METODO ACTUAL Operación

Doblado de la prenda

OBSERVACIONES

Recepcion de pedido

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Diagrama N 4: Diagrama de flujo propuesto

Fabrica: Fecha:Diagrama #: Realizado por:Hoja #. Aprobado por:

Control de Calidad de prendas terminadas

Control de Calidad de materia prima

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTOALFA CONFECCIONES

ACTUAL1

05/06/2009Edison Zuñiga

Gerente

Extension de la tela

Desplegado de tela

Reposo de la tela

Tendido de la tela

DemoraDESCRIPCION DEL METODO ACTUALOperación

Inspeccion

Ingreso de materia prima

Almacenamiento OBSERVACIONES

Recepcion de pedidoTransporte

Tizado de las prendas

Corte de la tela

Numerado de las prendas

Agrupacion de paquetes por talla

Distribucion del producto

Enviar a confeecion

Ensamblado de el producto y control de calidad

Conteo de prendas terminadas

Almacenamiento temporal

Enviar a bodega

Almacenamiento del producto

Enbalaje

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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4.6. ENTRENAMIENTO Dentro del proceso de implementación del sistema modular el entrenamiento del

personal es parte fundamental para que el sistema cumpla con las expectativas

planteadas.

La capacitación impartida busca crear un ambiente de trabajo favorable haciendo que el

personal sea más participativo en la toma de decisiones dentro del proceso, para lograr

esto es necesario que el personal de “ALFA CONFECCIONES” tenga mayor

involucramiento y adquiera como tarea fundamental el trabajo en equipo.

El trabajo en equipo, como aspecto de la necesidad de cambio, es considerado un

medio necesario para mejorar la competitividad organizacional; logrando con ello

incrementar el desempeño de los integrantes, sentido de pertenencia y permanencia y un

ambiente de colaboración y confianza.

Con el trabajo en equipo, los resultados que se pueden alcanzar son superiores al que

se lograrían si se trabaja de forma individual.

En la empresa de estudio, el trabajo en equipo, a nivel del área de producción estará

dado por el gerente de la planta, integrando a todas las áreas del proceso (corte,

confección, empaque) en la toma de decisiones.

Dentro del trabajo en equipo, la comunicación juega un papel muy importante, por el

cual cualquier problema que ponga peligro el buen desenvolvimiento del equipo será

superado con la discusión del mismo en reuniones programadas de manera ordinaria o

extraordinaria con sus integrantes.

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Alguna de las características más importantes a considerar para el éxito de los equipos

de trabajo son:

1. Las decisiones en grupo, cuando los hechos, los datos y la lógica sirven de base para

llegar a la comprensión y el acuerdo los miembros del equipo comparten la decisión

cuando resuelven sus dudas.

2. La crítica, los miembros del equipo deberán aprender a criticar, es decir, criticar los

actos más no a las personas y hacerlo en privado; así como también saber recibir la

crítica, asimilarla y aprender de ella.

3. La coordinación, primero se debe definir las funciones dentro del equipo para evitar

el doble trabajo, interferencias o trabajos sin hacer.

La aparición de cualquiera de estas situaciones originará un problema dentro del

sistema.

4.6.1. Motivación.

La motivación puede resultar una tarea simple y compleja a la vez.

Es simple porque las personas se sienten básicamente motivadas o impulsadas a

comportarse en forma tal que se les pueda recompensar.

Por lo tanto motivar a alguien puede ser fácil, simplemente hay que encontrar lo que

desea y motivarlo con una posible recompensa.

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100

4.7. ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO El ambiente laboral dese desarrollarse bajo algunos parámetros indispensables.

4.7.1. Climatología

Se hizo la adquisición de un ventilador atmosférico que intercambie aire con el exterior

de la planta, ya que se realizo el cambio de lugar del área de corte a la de producción

pero debido a las altas temperaturas no existe una correcta oxigenación por eso se

adquirió un ventilador.

La mitigación del impacto ambiental sobre el desempeño de las operarias es un tema de

estudio ya que las condiciones cambian constantemente y es prudente detenerse en las

necesidades reales de la empresa y tratar de adaptar el medio a las condiciones ideales

para el sistema.

Se mejora la organización y la distribución del material disminuyendo los tiempos de

ensamble y evacuación de prendas, y disminuyendo la probabilidad de que el personal

sufra enfermedades profesionales, en el ambiente existía mucha pelusa pero con el

cambio de lugar y la organización de la maquinaria la pelusa ya no se concentra en el

área de producción que puede causar problemas respiratorios como asma u otras

enfermedades.

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101

4.8. INVENTARIOS Para poder controlar la materia prima se creó una hoja de kárdex para tener en cuenta la

entrada y salida de la tela hacia el área de confección

Gráfico Nº 8: Tarjeta Kardex

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

Producto: Codigo: Empresa:Metodo:

FECHA DETALLE CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. UNIT. V. TOTALENTRADAS SALIDAS SALDOS

TOTAL:

KARDEXALFA CONFECCIONES

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102

4.9. ORDEN DE PRODUCCIÓN

Se crea una hoja para ordenes de producción con lo que se tendrá un historial del

cliente en cuanto a los productos que el requiere.

Y se obtendrá una organización en cuanto a pedidos y se podrá realizar un seguimiento

en el área de confección.

Gráfico Nº 9: Tarjeta de Orden Producción

ALFA CONFECCIONES

ORDEN DE PRODUCCIÓN #

CLIENTE:

CÓDIGO:

FECHA:

CANTIDAD CÓDIGO PRODUCTO

AUTORIZADO POR

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES” Elaborado por: Edison Zúñiga

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103

4.10. MANTENIMIENTO Se realiza un plan de mantenimiento para las maquinas que están operando en la planta

actualmente, con esto se logra disminuir las paras por maquinas dañadas y así no se

detendrá la producción, solo se lo hará cuando las maquinas tengan mantenimiento

después de ciertas horas de trabajo.

Se detalla un plan de mantenimiento de maquinas y de las instalaciones:

Tabla Nº 4: Plan de Mantenimiento

MAQUINA DESCRIPCION OPERACFRECUENCIAOVERLOCK BANDAS revision cada 6 semanas

MOTOR , SISTEMA ELECTRICO revision cada 6 semanasRODAMIENTOS revision cada 8 semanasACEITE revision cada 8 semanas

RECUBRIDO BANDAS revision cada 6 semanasMOTOR , SISTEMA ELECTRICO revision cada 6 semanasRODAMIENTOS revision cada 8 semanasACEITE revision cada 8 semanas

BORDADORABANDAS revision cada 6 semanasMOTOR , SISTEMA ELECTRICO revision cada 6 semanasRODAMIENTOS revision cada 8 semanasACEITE revision cada 8 semanasBANDAS revision cada 6 semanas

llaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestos

llaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestos

EMPRESA ALFA CONFECCIONESPLAN DE MANTENIMIENTO

MATERIALESllaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestosllaves , calibradores , grasas,repuestos

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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104

4.11. HOJA DE IDENTIFICACIÓN PARA MATERIA PRIMA

Esta nos permite identificar el producto, el peso y el rendimiento de nuestra materia

prima existente en bodega, con esto nosotros tenemos un control más exacto para poder

realizar pedidos de tela y para evitar robos del producto.

Esta tarjeta se creó por la necesidad de especificar la salida de materia prima que

muchas veces se perdía tiempo otra vez pesando el restante de tela que estaba en

bodega.

Gráfico Nº 10: Tarjeta de Materia Prima

Fecha de ingreso:Fecha de salida:Producto: Peso:Conposicion: Rendimiento:

EMPRESA ALFA CONFECCIONESTARJETA DE CONTROL PARA MATERIA RIMA

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES” Elaborado por: Edison Zúñiga

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4.12. LEVANTAMIENTO DE DATOS En la siguiente tabla se listan todas las prendas que se producen en la empresa en un

mayor y menor cantidad y por temporada.

Tabla Nº 4: Productos y Clientes

EMPRESA ALFA CONFECCIONES PRODUCTOS Y CLIENTES

DESCRIPCIÓN MATERIAL COMPOSICIÓN CLIENTE CANTIDAD PROYECCIÓN

Camiseta cuello redondo (M,X,) Jersey 65/35 Pes/Co

Alfa Almacenes, Mercedes Noboa, bahía 4150 u/ mes 11000 u/mes

Camiseta cuello en V (M,X,) Jersey 65/35 Pes/Co

Vilpa Confecciones, Ipiales Centro 450 u/ mes 700 u/mes

Camiseta tipo polo Interlook 65/35 Pes/Co Vilpa Confecciones 150 u/ mes Se mantiene

Chompas Interlook 65/35 Pes/Co Mercedes Noboa 80 u/temporada Se mantiene

Pantalones Interlook 65/35 Pes/Co Mercedes Noboa 80 u/temporada Se mantiene

Vibidis Jersey 65/35 Pes/Co Granja Azul 300 u/ temporada Se mantiene

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES” Elaborado por: Edison Zúñiga

El producto estrella de la empresa “ALFA CONFECCIONES” es la camiseta de cuello

redondo y la camiseta de cuello tipo V, en este punto basaremos para elaborar el sistema

de manufactura modular ya que no se aprovecha la capacidad de maquinaria instalada y

la productividad es menor de la que se puede obtener con un sistema de manufactura

modular.

4.13. INVENTARIO DE MAQUINARIA La empresa “ALFA CONFECCIONES” posee maquinaria en buenas condiciones, y

estas se utilizan para formar el modulo de producción, con esto conseguiremos mayor

productividad, en la siguiente tabla se presenta el levantamiento detallado de las

máquinas que posee actualmente la fábrica.

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106

Tabla Nº 5: Maquinaria en Planta

EMPRESA ALFA CONFECCIONES MAQUINARIA EN PLANTA

MAQUINA MODELO SERIE RPM VOLTAJE MARCA CARACTERÍSTICAS

OVERLOCK 2001 737D 4500 220 SIRUBA 1 AGUJA

OVERLOCK 2001 SH6000 4500 220 KING TEX 2 AGUJAS

OVERLOCK 2004 001 - 5 4500 220 SINGER 1 AGUJA

ELASTIQUERA 2000 DF1404P 2850/3450 220 KANSAI SPECIAL 4 AGUJAS

RECUBRIDORA 1998 F007 4500 220 SIRUBA 3 AGUJAS

RECUBRIDORA 2001 G5677 4500 220 SIRUBA 3 AGUJAS

RECUBRIDORA 1998 879E 4500 220 SIRUBA 3 AGUJAS

RECTA 1995 PFAFF 3450 220 KANSAI 1 AGUJA

CORTADORA 2000 629X 3450 220 EASTMAN CUCHILLA 15 CAPAS

BORDADORA 2007 T 601 C 1200 220 SWF/B 6 AGUJAS

ESTAMPADORA 1998 155 J 220 TRE 8 PULPO 8 BRAZOS

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES” Elaborado por: Edison Zúñiga

La maquinaría tiene que tener un mantenimiento preventivo para evitar futuras paras

por fallas mecánicas, no cuenta con un plan de mantenimiento preventivo de la

maquinaria, la persona que realiza este trabajo no cumple con los requerimientos,

debido a la falta de control.

4.14. RECURSO HUMANO No existe una hora de llegada puntual cada persona llega antes del horario que fue

alguna vez establecido no hay ese compromiso por parte del operario con la empresa

por eso la falta de hacerlo sentir parte de la organización y la motivación.

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Se detalla a continuación el número de personas que trabajan en la planta, su nombre, su

edad, estatura, peso, estudios, estado civil, el lugar donde reside y su profesión.

Tabla Nº 6: Datos Antropológicos de Empleados

EMPRESA ALFA CONFECCIONES

EMPLEADOS

NOMBRE EDAD ESTATURA PESO ESTUDIOS ESTADO

CIVIL SECTOR DE DOMICILIO PROFESIÓN

Soledad Intriago 24 años 1,62cm 55kg Básico Casada Norte Costurera María Taba 22 años 1,58cm 58kg Bachiller Soltera Norte Costurera Estela Torres 33 años 1,61cm 62kg Básico Casada Norte Costurera Teresa Chalco 28 años 1,65cm 60kg Básico Casada Norte Costurera Andrea Palco 34 años 1,67cm 65kg Primaria Casada Norte Costurera Inés

Guano 26 años 1,63cm 58kg Básico Casada Norte Costurera Alejandro

Vera 28 años 1,68cm 70kg Bachiller Casada Norte Cortador

José Arauz 38 años 1,69cm 85kg Bachiller Casada Norte Chofer

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES” Elaborado por: Edison Zúñiga

Todos estos datos son importantes para conocer cuál es su estado de vida actual y el

porqué de las demoras o retrasos y de igual manera se puede analizar su habilidad de

aprendizaje, ya que una persona sin entrenamiento no podrá desenvolverse de manera

adecuada a una que si fue entrenada.

Su lugar de residencia es otro de los puntos importantes para saber cuánto tiempo el

operador se demora en llegar al trabajo y si se presentara algún imprevisto por ejemplo

un paro de transportistas para saber así que tiempo se va a demorar.

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Si tenemos mujeres casadas se puede también analizar, el comportamiento de ellas

dentro de la empresa por qué un problema familiar siempre va a dar como resultado que

el operario disminuya su productividad.

4.15. PROVEEDORES. El control de inventarios es imprescindible, debido a que no existe un control detallado

de la materia prima y los insumos requeridos para la producción que son adquiridos y

las existencias, otro problema que causa el desabastecimiento del material requerido es

la falta de planificación en la adquisición de materiales causando una producción

deficiente.

En el siguiente recuadro se pone a consideración los principales proveedores de materia

prima e insumos que se necesita para realizar los diferentes productos que se realiza en

la empresa “ALFA CONFECCIONES”

Es importante el tener detallado los proveedores para saber así la calidad de productos

que son enviados a la planta.

Tabla Nº 7: Materia Prima

EMPRESA ALFA CONFECCIONES MATERIA PRIMA

PROVEEDORES PRODUCTO PESO REDIMIENDO COMPOSICIÓN COLOR ÁNDELAS TELA JERSEY 65/35 Pes/Co VARIOS INTELA TELA INTERLOOK 65/35 Pes/Co VARIOS DURANGO TEX TELA JERSEY/PIQUE 65/35 Pes/Co VARIOS PAT PRIMO TELA JERSEY 65/35 Pes/Co VARIOS COAX CADENA HILO 100% Pes VARIOS MARATHON HILO 100% Pes VARIOS ALMACÉN JOSÉ PUEBLA ELÁSTICO 100% Lycra VARIOS ALMACÉN JOSÉ PUEBLA BOTONES Plástico VARIOS

Fuente: Empresa “ALFA CONFECCIONES”

Elaborado por: Edison Zúñiga

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109

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones que se exponen a continuación es en base a el

resultado de la implementación del sistema modular de producción.

5.1. CONCLUSIONES:

La empresa “ALFA CONFECCIONES” al no poseer un sistema de producción

adecuado esta desperdiciando la oportunidad de crecer competitivamente frente

a otras empresas.

La falta de conocimiento y recelo al cambio en la empresa esta originando, la

oportunidad de aumentar la producción y disponer de una gama de diversos

diseños.

El porcentaje de desperdicio en los procesos productivos, por falta de una

adecuada capacitación y conocimiento de programas para el desarrollo de

nuevas técnicas de aprovechamiento de la materia prima.

La falta de supervisión en los procesos de producción origino el mal

aprovechamiento de la mano de obra, al permitir que cada operario realice el

proceso a la voluntad de ellos, si tener una meta diaria de producción.

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110

La falta de realización de un balance de líneas de producción, produjo la mala

utilización de maquinaria y cargas de trabajo en exceso para una determinada

operación.

La distribución de maquinaria en esta planta ocasiona ruido excesivo, y

transportes innecesarios en los procesos de producción

La falta de capacitación, y motivación al personal esta influenciando en el

proceso de producción, por que los empleados no se sienten parte de la

organización, causando así la poca importancia de producir un producto de

calidad.

Por tanto La aplicación del sistema modular en la empresa “ALFA

CONFECCIONES” ah permitido desarrollar un adecuado control y

planificación de la producción ayudando a incrementar su elaboración de

prendas y competir con empresas dedicadas a esta actividad.

La adecuada capacitación y explicación de los puntos de mejora de un sistema

de producción modular permite tener la confianza de llevarlo a cabo y poder

incurrir en cambios de acuerdo a la tendencia.

La utilización de programas y técnicas diferentes en los procesos ayudan a

reducir los desperdicios de materia prima como en recursos.

El adecuado registro de la producción, ayuda a controlar al personal y llegar a

una meta establecida de producción diariamente, sin tener que sacrificar al

personal en actividades muy monótonas.

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111

La adecuada y contante realización de un balance de líneas permite conocer la

eficiencia de utilización de maquinaria, y repartir las cargas de trabajo de forma

equilibrada dentro del proceso.

La adecuada distribución de la maquinaria, permite desenvolverse en el lugar de

trabajo, de una forma organizada conservando la salud y una buena relación

entre operarios y supervisor.

5.2.- RECOMENDACIONES

Las charlas entre supervisor y personal deben ser contantes para saber cómo

ellos interpretan el sistema de trabajo y poder recoger lluvias de ideas para poder

mejorar el ambiente laboral y que se sientan parte de esta organización y

demandar de ellos el compromiso con la calidad del producto.

El seguimiento continuo del sistema modular y su evaluación permite encontrar

nuevas oportunidades de mejora y poder conseguir un producto que reúna todas

las expectativas del cliente, si el sistema presenta fallas habrá que realizar una

reingeniería.

Poseer un incentivo para el personal y comprometerlos con el sistema asegurara

la calidad del producto y la producción eficiente con la que esta proyectada

diariamente la empresa.

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112

BIBLIOGRAFÍA

1.- GARCÍA Criollo Roberto, “Estudio del Trabajo” Ingeniería de Métodos y

Medición del Trabajo, Segunda Edición, Editorial McGraw – Hill, México 2005

2.- MEYERS Fred E., Stephens Matthew P., “Diseño de instalaciones de

manufactura y manejo de materiales, Tercera Edición, Editorial Pearson Educacion,

México 2006

3.- TAWFIK L., Chauvel M. A., “Administración de la producción”, México 1993

4.- RUBINFELD Hugo L., “Sistemas de Manufactura Flexible” Un enfoque

práctico, Segunda Edición, Editorial La Cuadricula, Buenos Aires 2005

5.- CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA, Pasos a la confección, 2007

6.- Ingeniería de la Confección, 2006

• Páginas web

1.- www.gestiopolis.com

2.- www.google.com, www.monografias.com

3.- www.crono.com

4..-www.cybertesis.edu.pe

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113

ANEXO# 1

FECHA:_ 2009/02/04 ESTUDIO Nº: 00001 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Unión de Hombros COD. OPERACIÓN: CTAH 0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Soledad IntriagoMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 09:00 HORA FINAL: 09:03 TIEMPO TOTAL: 3ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la espalda de la camiseta ubicada sobre la mesa de la máquina y ubica sobre la plancha de la máquina, después coge el delantero de la camiseta iguala con la espalda el hombro izquierdo y ubica en el prensatela de la máquina cose, después iguala el hombro derecho, cose, deja la camiseta al costado derecho de su ubicación.

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 UNIR HOMBROS 0.256 0.361 0.298 0.256 0.256 0.361 0.361 0.298 0.256 0.256 0.289234567

TIEMPO CICLO = ______________

ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) = ______________

=+ % SUPLEMENENTOS = _____________

+ FRECUENCIALES = _____________

= TIEMPO ESTANDAR =

PRODUCCIO PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA =

Muestreo valores x frecuencia Xi - x (Xi - x)² f(Xi - x)²0.256 0.256 5 -0.03990 0.00159 0.007960.361 0.298 2 0.00210 0.00000 0.000010.298 0.361 3 0.06510 0.00424 0.012710.256 Totales Σ 10 0.02068 0.00206829 0.045478460.256 7.68476790.361 Observaciones 59.05565770.3610.2980.2560.256

0.2959

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

TIEMPO NORMAL = ____________

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114

ANEXO# 1 A

FECHA:_ 2009/02/09 ESTUDIO Nº: 00010 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Unión de Hombros COD. OPERACIÓN: CTAH 0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Soledad IntriagoMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 09:00 HORA FINAL: 10:20 TIEMPO TOTAL: 80 minutosACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la espalda de la camiseta ubicada sobre la mesa de la máquina y ubica sobre la plancha de la máquina, después coge el delantero de la camiseta iguala con la espalda el hombro izquierdo y ubica en el prensatela de la máquina cose, después iguala el hombro derecho, cose, deja la camiseta al costado derecho de su ubicación.

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 UNIR HOMBROS 0.256 0.234 0.246 0.264 0.243 0.258 0.263 0.265 0.247 0.2512 0.261 0.257 0.261 0.261 0.250 0.255 0.248 0.261 0.255 0.2503 0.243 0.253 0.262 0.243 0.251 0.267 0.257 0.243 0.267 0.2514 0.240 0.255 0.262 0.240 0.256 0.248 0.253 0.240 0.248 0.2565 0.248 0.267 0.263 0.248 0.252 0.253 0.254 0.248 0.253 0.2526 0.256 0.248 0.263 0.256 0.254 0.256 0.254 0.256 0.256 0.254789

10

TIEMPO CICLO = 0.254ANALISTA: INGENIERIA: + VALORACION (fa) = 80%

= TIEMPO NORMAL = 0.203+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0.041+ FRECUENCIALES = 3% 0.006= TIEMPO ESTANDAR = 0.249

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA = 240

PRODUCCION/DIA = 1924

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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115

ANEXO # 2

FECHA:_ 2009/02/04 ESTUDIO Nº: 00002 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Cerrar y Pegar Cuello COD. OPERACIÓN: CTAC 0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: María TabaMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 09:00 HORA FINAL: 09:03 TIEMPO TOTAL: 3ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge el cuello de ribb, cierra y dobla el cuello, después coge la camiseta y acomoda camiseta y cuello, ubica camiseta y cuello bajo el prensatelacose, deja la camiseta al costado izquierdo de su ubicación

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 CERRAR Y PEGAR CUELLO 0.356 0.405 0.532 0.356 0.532 0.405 0.356 0.523 0.405 0.356 0.4112 0.07734567

TIEMPO CICLO = ______________

ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) = ______________

=+ % SUPLEMENENTOS = _____________

+ FRECUENCIALES = _____________

= TIEMPO ESTANDAR =

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA =

Muestreo valores x frecuencia Xi - x (Xi - x)² f(Xi - x)²0.356 0.356 4 0.35600 0.12674 0.506940.405 0.405 3 0.40500 0.16403 0.492080.532 0.532 3 0.53200 0.28302 0.849070.356 1.84809 0.1848091 0.429894290.532 50.86302520.4050.3560.523 Observaciones 50.10.4050.356

0.4226

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

TIEMPO NORMAL = ____________

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116

ANEXO # 2 A

FECHA:_ 2009/02/09 ESTUDIO Nº: 00012 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Cerrar y Pegar Cuello COD. OPERACIÓN: CTAC 0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: María TabaMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 11:00 HORA FINAL: 11:25 TIEMPO TOTAL: 25ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge el cuello de ribb, cierra y dobla el cuello, después coge la camiseta y acomoda camiseta y cuello, ubica camiseta y cuello bajo el prensatelacose, deja la camiseta al costado izquierdo de su ubicación

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 CERRAR Y PEGAR CUELLO 0.356 0.405 0.532 0.356 0.532 0.405 0.356 0.523 0.405 0.36 0.4112 0.368 0.401 0.398 0.465 0.387 0.435 0.399 0.384 0.501 0.423 0.380 0.397 0.432 0.574 0.433 0.453 0.442 0.456 0.421 0.484 0.378 0.451 0.433 0.423 0.391 0.479 0.485 0.387 0.458 0.555 0.390 0.447 0.456 0.532 0.342 0.503 0.528 0.354 0.466 0.4067

TIEMPO CICLO = 0.434ANALISTA: INGENIERIA: + VALORACION (fa) = 80%

= TIEMPO NORMAL = 0.347+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0.069+ FRECUENCIALES = 3% 0.010= TIEMPO ESTANDAR = 0.427

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA = 140

PRODUCCION/DIA = 1124

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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117

ANEXO # 3

FECHA:_ 2009/02/04 ESTUDIO Nº: 00003 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Pegar tirilla y etiqueta COD. OPERACIÓN: CTAT 0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Teresa ChalcoMAQUINA : Pegadora de tira PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 11:00 HORA FINAL: 11:05 TIEMPO TOTAL: 5ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge y abre la camiseta con el delantero hacia el lado izquierdo,empieza a coser hasta llegar al centro del cuello, coge la etiquetay ubica en el centro del cuello y cose, corta la tira y ubica la camiseta al costado dercho-

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 PEGAR TIRA HOMBROS 0.342 0.407 0.521 0.521 0.398 0.401 0.342 0.401 0.398 0.342 0.399234567

TIEMPO CICLO = ______________

ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) = ______________

= TIEMPO NORMAL = ____________

+ % SUPLEMENENTOS = _____________

+ FRECUENCIALES = _____________

= TIEMPO ESTANDAR =

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA =

Muestreo3.42 3.42 3 -0.65300 0.42641 1.279233.42 3.98 2 -0.09300 0.00865 0.017303.42 4.01 2 -0.06300 0.00397 0.007943.98 4.07 1 -0.00300 0.00001 0.000013.98 5.21 2 1.13700 1.29277 2.585544.01 1.304472 0.1304472 0.361174754.01 4.433768114.07 Observaciones 19.65829965.215.21

4.073

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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118

ANEXO # 3 A

FECHA:_ 2009/02/10 ESTUDIO Nº: 00013 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Pegar tirilla y etiqueta COD. OPERACIÓN: CTAT 0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Teresa ChalcoMAQUINA : Pegadora de tira PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 09:00 HORA FINAL: 09:15 TIEMPO TOTAL: 15ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge y abre la camiseta con el delantero hacia el lado izquierdo,empieza a coser hasta llegar al centro del cuello, coge la etiquetay ubica en el centro del cuello y cose, corta la tira y ubica la camiseta al costado derecho.

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 PEGAR TIRA HOMBROS 0.342 0.407 0.521 0.521 0.398 0.401 0.342 0.401 0.398 0.3422 0.420 0.357 0.410 0.431 0.398 0.412 0.415 0.418 0.421 0.4243 0.498 0.377 0.399 0.399 0.432 0.423 0.488 0.435 0.444 0.5064567

TIEMPO CICLO = 0.419ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) = 80%

= TIEMPO NORMAL = 0.336+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0.067+ FRECUENCIALES = 3% 0.010= TIEMPO ESTANDAR = 0.413

PRODUCCIO PRODUCCION/HORA = 145

PRODUCCION/DIA = 1163

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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119

ANEXO # 4

FECHA:_ 2009/02/04 ESTUDIO Nº: 00004 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Pegar Mangas COD. OPERACIÓN: CTAM0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Soledad IntriagoMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 11:30 HORA FINAL: 11:37 TIEMPO TOTAL: 7ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la camiseta y ubica bajo el prensatela, después coge la una manga y alinea con la camiseta, ubica bajo el prensatela y cosedespués gira la camiseta y ubica bajo el prensatela, después coge la segunda manga y alinea con la camiseta, ubica bajo el prensatela y cose deja al costado la camiseta

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 PEGAR MANGAS 0.542 0.654 0.542 0.721 0.654 0.542 0.654 0.542 0.654 0.542 0.598234567

TIEMPO CICLO = ______________

ANALISTA: INGENIERIA: + VALORACION (fa) = ______________

= TIEMPO NORMAL = ____________

+ % SUPLEMENENTOS = _____________

+ FRECUENCIALES = _____________

= TIEMPO ESTANDAR =

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA =

Muestreo5.42 5.42 3 -0.62700 0.39313 1.179395.42 6.54 2 0.49300 0.24305 0.486105.42 7.21 2 1.16300 1.35257 2.705145.425.426.54 4.370623 0.4370623 0.661106876.54 5.466403796.54 Observaciones 29.88157046.547.21

6.047

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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120

ANEXO # 4 A

FECHA:_ 2009/02/10 ESTUDIO Nº: 00014 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Pegar Mangas COD. OPERACIÓN: CTAM0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Soledad IntriagoMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 11:25 HORA FINAL: 11:55 TIEMPO TOTAL: 30ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la camiseta y ubica bajo el prensatela, después coge la una manga y alinea con la camiseta, ubica bajo el prensatela y cosedespués gira la camiseta y ubica bajo el prensatela, después coge la segunda manga y alinea con la camiseta, ubica bajo el prensatela y cose deja al costado la camiseta

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 PEGAR MANGAS 0.542 0.654 0.542 0.721 0.654 0.542 0.654 0.542 0.654 0.5422 0.520 0.632 0.589 0.649 0.588 0.587 0.587 0.580 0.573 0.5663 0.598 0.610 0.636 0.578 0.522 0.632 0.519 0.618 0.492 0.5914567

TIEMPO CICLO = 0.590ANALISTA: INGENIERIA: + VALORACION (fa) = 80%

= TIEMPO NORMAL = 0.472+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0.094+ FRECUENCIALES = 3% 0.014= TIEMPO ESTANDAR = 0.581

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA = 103

PRODUCCION/DIA = 826

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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121

ANEXO # 5

FECHA:_ 2009/02/04 ESTUDIO Nº: 00005 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Cerrar Costados COD. OPERACIÓN: CTACC0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: María TabaMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 11:45 HORA FINAL: 11:45 TIEMPO TOTAL: 10ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la camiseta e iguala los extremos de la manga y ubica bajo el prensatela, luego iguala la sisa, cose hasta la sisa y luego iguala el extremo inferior cosecose gira la camiseta, gira la camiseta, iguala los extremos de la manga y ubica bajo el prensatela, luego iguala la sisa, cose hasta la sisa y luego iguala el extremo inferior cose, deja al costado

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 CERRAR COSTADOS 0.958 0.740 0.890 0.958 0.740 0.740 0.958 0.890 0.740 0.958 0.845234567

TIEMPO CICLO = ______________

ANALISTA: INGENIERIA: + VALORACION (fa) = ______________

= TIEMPO NORMAL = ____________

+ % SUPLEMENENTOS = _____________

+ FRECUENCIALES = _____________

= TIEMPO ESTANDAR =

PRODUCCIO PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA =

Muestreo7.40 7.4 4 -1.17200 1.37358 5.494347.40 8.9 2 0.32800 0.10758 0.215177.40 9.58 1 1.00800 1.01606 1.016067.40 0.00000 0.000008.90 0.00000 0.000008.90 6.725568 0.6725568 0.82009569.58 4.783572129.58 Observaciones 22.88256229.589.58

8.572

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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122

ANEXO # 5 A

FECHA:_ 2009/02/11 ESTUDIO Nº: 00015 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Cerrar Costados COD. OPERACIÓN: CTACC0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: María TabaMAQUINA : Overlock PUNTADASx PULG.: 12 HORA INICIO: 09:00 HORA FINAL: 09:28 TIEMPO TOTAL: 28ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la camiseta e iguala los extremos de la manga y ubica bajo el prensatela, luego iguala la sisa, cose hasta la sisa y luego iguala el extremo inferior cosecose gira la camiseta, gira la camiseta, iguala los extremos de la manga y ubica bajo el prensatela, luego iguala la sisa, cose hasta la sisa y luego iguala el extremo inferior cose, deja al costado

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 CERRAR COSTADOS 0.958 0.740 0.890 0.958 0.740 0.740 0.958 0.890 0.740 0.9582 0.856 0.865 0.897 0.768 0.870 0.860 0.845 0.798 0.790 0.8603 0.754 0.990 0.904 0.818 0.732 0.980 0.732 0.856 0.740 0.8704567

TIEMPO CICLO = 0.845ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) = 80%

= TIEMPO NORMAL = 0.676+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0.135+ FRECUENCIALES = 3% 0.020= TIEMPO ESTANDAR = 0.832

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA = 72

PRODUCCION/DIA = 577

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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123

ANEXO # 6

FECHA:_ 2009/02/04 ESTUDIO Nº: 00006 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Recubrir Bajo de Camiseta COD. OPERACIÓN: CTARB0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Andrea PalcoMAQUINA : Recubridora PUNTADASx PULG.: 10 HORA INICIO: 13:00 HORA FINAL: 13:7 TIEMPO TOTAL: 7ACCESORIOS: Tijeras, guia de dobladosDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la camiseta hace un doblado de 2.5cm en el costado izquierdo de la camiseta y ubica en el prensatela, acoma la camiseta manteniendo el dobladode 2.5cm, cose hasta llegar al otro costado, para, corta los hilos del costado izquierdo, acomoda, cose hasta empatar con la costura de inicio hace un cruce de 2.5cm, corta el hilo, deja al costado

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 RECUBRIR BAJO DE CAMISETA 0.576 0.700 0.654 0.654 0.576 0.700 0.576 0.654 0.654 0.576 0.628234567

TIEMPO CICLO = ______________

ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) = ______________

= TIEMPO NORMAL = ____________

+ % SUPLEMENENTOS = _____________

+ FRECUENCIALES = _____________

= TIEMPO ESTANDAR =

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA =

Muestreo5.76 5.76 4 -0.56000 0.31360 1.254405.76 6.54 4 0.22000 0.04840 0.193605.76 7 2 0.68000 0.46240 0.924805.76 0.00000 0.000006.54 0.00000 0.000006.54 2.3728 0.23728 0.487113956.54 3.85374966.54 Observaciones 14.8513867.007.006.32

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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124

ANEXO # 6 A

FECHA:_ 2009/02/11 ESTUDIO Nº: 00016 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Recubrir Bajo de Camiseta COD. OPERACIÓN: CTARB0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Andrea PalcoMAQUINA : Recubridora PUNTADASx PULG.: 10 HORA INICIO: 11:00 HORA FINAL: 11:15 TIEMPO TOTAL: 15ACCESORIOS: Tijeras, guia de dobladosDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la camiseta hace un doblado de 2.5cm en el costado izquierdo de la camiseta y ubica en el prensatela, acoma la camiseta manteniendo el dobladode 2.5cm, cose hasta llegar al otro costado, para, corta los hilos del costado izquierdo, acomoda, cose hasta empatar con la costura de inicio hace un cruce de 2.5cm, corta el hilo, deja al costado

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 RECUBRIR BAJO DE CAMISETA 0.576 0.700 0.654 0.654 0.576 0.700 0.576 0.654 0.654 0.5762 0.635 0.654 0.576 0.710 0.642 0.587 0.600 0.654 0.632 0.62134567

TIEMPO CICLO = 0.632ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) = 75%

= TIEMPO NORMAL = 0.474+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0.095+ FRECUENCIALES = 3% 0.014= TIEMPO ESTANDAR = 0.583

PRODUCCIO PRODUCCION/HORA = 103

PRODUCCION/DIA = 824

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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125

ANEXO # 7

FECHA:_ 2009/02/04 ESTUDIO Nº: 00007 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Recubrir Bajo de Camiseta COD. OPERACIÓN: CTARM0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Andrea PalcoMAQUINA : Recubridora PUNTADASx PULG.: 10 HORA INICIO: 13:15 HORA FINAL: 13:23 TIEMPO TOTAL: 8ACCESORIOS: Tijeras, guia de dobladosDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la camiseta hace un doblado de 2.5cm en la manga izquierda de la camiseta y ubica en el prensatela, acoma la manga manteniendo el dobladode 2.5cm, cose y para antes del empate corta los hilos, cose, hace un empante de 2.5cm corta el hilo gira la camiseta y repite el procedimiento con la otra manga, deja la camiseta al costado.

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 RECUBRIR BAJO DE MANGA 0.670 0.765 0.800 0.670 0.670 0.800 0.670 0.765 0.800 0.800234567

TIEMPO CICLO =

ANALISTA: INGENIERIA: + VALORACION (fa) =

= TIEMPO NORMAL =

+ % SUPLEMENENTOS = 20%

+ FRECUENCIALES = 3%

= TIEMPO ESTANDAR = 0.000

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA = 0

Muestreo6.70 6.7 4 -0.71000 0.50410 2.016406.70 7.65 2 0.24000 0.05760 0.115206.70 8 4 0.59000 0.34810 1.392406.70 0.00000 0.000007.65 0.00000 0.000007.65 3.524 0.3524 0.593632888.00 4.005619998.00 Observaciones 16.04499158.008.007.41

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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126

ANEXO # 7 A

FECHA:_ 2009/02/12 ESTUDIO Nº: 00017 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Recubrir Bajo de Camiseta COD. OPERACIÓN: CTARM0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Andrea PalcoMAQUINA : Recubridora PUNTADASx PULG.: 10 HORA INICIO: 09:15 HORA FINAL: 09:30 TIEMPO TOTAL: 15ACCESORIOS: Tijeras, guia de dobladosDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria coge la camiseta hace un doblado de 2.5cm en la manga izquierda de la camiseta y ubica en el prensatela, acoma la manga manteniendo el dobladode 2.5cm, cose y para antes del empate corta los hilos, cose, hace un empante de 2.5cm corta el hilo gira la camiseta y repite el procedimiento con la otra manga, deja la camiseta al costado.

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 RECUBRIR BAJO DE MANGA 0.670 0.765 0.800 0.670 0.670 0.800 0.670 0.765 0.800 0.8002 0.658 0.673 0.670 0.730 0.780 0.654 0.698 0.721 0.745 0.79834567

TIEMPO CICLO = 0.727ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) = 75%

= TIEMPO NORMAL = 0.545+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0.109+ FRECUENCIALES = 3% 0.016= TIEMPO ESTANDAR = 0.671

PRODUCCIO PRODUCCION/HORA = 89

PRODUCCION/DIA = 716

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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127

ANEXO # 8

FECHA:_ 2009/02/05 ESTUDIO Nº: 00008 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Remate y Revisado COD. OPERACIÓN: CTARR0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Andrea PalcoMAQUINA : Manual PUNTADASx PULG.: HORA INICIO: 08:30 HORA FINAL: 08:15 TIEMPO TOTAL: 15ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria acomada la camiseta extendida sobre la mesa, empieza cortando los hilos desde el cuello, continua hacia la manga, la sisa, el bajo siguiendo el sentido horario después revisa la camiseta para comprobar que no existan defectos, sacude la prenda y deja al costado.

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 REMATAR Y REVISAR CAMISETA 1.120 0.980 0.980 1.200 1.120 1.200 1.200 1.120 0.980 1.200234567

TIEMPO CICLO =

ANALISTA: INGENIERIA: + VALORACION (fa) =

= TIEMPO NORMAL =

+ % SUPLEMENENTOS = 20%

+ FRECUENCIALES = 3%

= TIEMPO ESTANDAR =

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA =

Muestreo9.80 0.98 3 -0.13000 0.01690 0.050709.80 1.12 3 0.01000 0.00010 0.000309.80 1.2 4 0.09000 0.00810 0.03240

11.20 0.00000 0.0000011.20 0.00000 0.0000011.20 0.0834 0.00834 0.091323612.00 4.113675712.00 Observaciones 16.922327712.0012.001.11

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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128

ANEXO # 8 A

FECHA:_ 2009/02/12 ESTUDIO Nº: 00018 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Remate y Revisado COD. OPERACIÓN: CTARR0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Andrea PalcoMAQUINA : Manual PUNTADASx PULG.: HORA INICIO: 11:30 HORA FINAL: 11:55 TIEMPO TOTAL: 25ACCESORIOS: TijerasDESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria acomada la camiseta extendida sobre la mesa, empieza cortando los hilos desde el cuello, continua hacia la manga, la sisa, el bajo siguiendo el sentido horario después revisa la camiseta para comprobar que no existan defectos, sacude la prenda y deja al costado.

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 REMATAR Y REVISAR CAMISETA 1.120 0.980 0.980 1.200 1.120 1.200 1.200 1.120 0.980 1.2002 1.100 1.230 1.010 1.098 1.100 1.150 1.890 0.970 0.980 1.23034567

TIEMPO CICLO = 1.143ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) = 80%

= TIEMPO NORMAL = 0.914+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0.183+ FRECUENCIALES = 3% 0.027= TIEMPO ESTANDAR = 1.125

PRODUCCIO PRODUCCION/HORA = 53

PRODUCCION/DIA = 427

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129

ANEXO # 9

FECHA:_ 2009/02/05 ESTUDIO Nº: 00009 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Remate y Revisado COD. OPERACIÓN: CTAEM0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Andrea PalcoMAQUINA : Manual PUNTADASx PULG.: HORA INICIO: 09:10 HORA FINAL: 09:17 TIEMPO TOTAL: 15ACCESORIOS: Pistola para etiquetar.DESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria acomoda las camisetas sobre la mesa, etiqueta las camisetas en el cuello, dobla y agrupa las camisetas por tallas en grupos de 10enfunda las camisetas en fundas plásticas y acomoda en una caja al costado.

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 DOBLAR Y EMPACAR CAMISETAS 0.650 0.520 0.630 0.520 0.650 0.650 0.520 0.520 0.650 0.520234567

TIEMPO CICLO =

ANALISTA: INGENIERIA + VALORACION (fa) =

= TIEMPO NORMAL =

+ % SUPLEMENENTOS = 20%

+ FRECUENCIALES = 3%

= TIEMPO ESTANDAR =

PRODUCCIO PRODUCCION/HORA =

PRODUCCION/DIA =

Muestreo5.20 5.2 5 -0.63000 0.39690 1.984505.20 6.3 1 0.47000 0.22090 0.220905.20 6.5 4 0.67000 0.44890 1.795605.20 0.00000 0.000005.20 0.00000 0.000006.30 4.001 0.4001 0.632534586.50 5.424824916.50 Observaciones 29.42872536.506.505.83

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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ANEXO # 9

FECHA:_ 2009/02/12 ESTUDIO Nº: 00019 MATERIAL: Jersey poly/algodón NOMBRE DE LA PRENDA: Camiseta básica cuello redondoOPERACIÓN: Remate y Revisado COD. OPERACIÓN: CTAEM0001 TIPO PRENDA:CamisetasOPERARIO: Andrea PalcoMAQUINA : Manual PUNTADASx PULG.: HORA INICIO: 13:30 HORA FINAL: 13:55 TIEMPO TOTAL: 25ACCESORIOS: Pistola para etiquetar.DESCRIPCION DE LA OPERACION:La operaria acomoda las camisetas sobre la mesa, etiqueta las camisetas en el cuello, dobla y agrupa las camisetas por tallas en grupos de 10enfunda las camisetas en fundas plásticas y acomoda en una caja al costado.

GRAFICO:

Nº ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO1 DOBLAR Y EMPACAR CAMISETAS 0.650 0.520 0.630 0.520 0.650 0.650 0.520 0.520 0.650 0.5202 0.583 0.570 0.557 0.620 0.625 0.630 0.635 0.620 0.610 0.5903 0.654 0.620 0.58 0.587 0.600 0.610 0.598 0.634 0.570 0.6604567

TIEMPO CICLO = 0.599ANALISTA: INGENIERIA: X VALORACION (fa) = 80%

= TIEMPO NORMAL = 0.480+ % SUPLEMENENTOS = 20% 0.096+ FRECUENCIALES = 1% 0.014= TIEMPO ESTANDAR = 0.590

PRODUCCION: PRODUCCION/HORA = 102

PRODUCCION/DIA = 814

EMPRESA ALFA CONFECCIONESESTUDIO DE TIEMPOS

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