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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS ORGANIZACIONALES TEMA ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE JAPOSA S.AAUTOR SILVA YOZA LUIS PABLO DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN, MSc. GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2019

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TRABAJO DE TITULACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERA INDUSTRIAL

ÁREA

SISTEMAS ORGANIZACIONALES

TEMA

“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA

DE AUTOMATIZACIÓN DE JAPOSA S.A”

AUTOR

SILVA YOZA LUIS PABLO

DIRECTOR DEL TRABAJO

ING. IND. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN, MSc.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2019

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ii

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIDAD DE TITULACIÓN

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD

Habiendo sido nombrado ING. IND. CORONADO WINDSOR OMAR KAYYAN,

MSc., tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido

elaborado por SILVA YOZA LUIS PABLO con C.C: 0922602768, con mi respectiva

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO

INDUSTRIAL.

Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y

PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE JAPOSA S.A”, ha sido orientado durante

todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 5 % de

coincidencia.

Haga clic para descargar el documento entregado:

https://secure.urkund.com/archive/download/54789691-300692-299467

_______________________________________

Ing. Ind. Coronado Windsor Omar Kayyan, MSc.

C.I: 0901331181

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iii

Declaración de Autoría

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me corresponde

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería Industrial

de la Universidad de Guayaquil”

______________________________

Silva Yoza Luis Pablo

C.C 0922602768

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Dedicatoria

El presente trabajo de grado va dedicado a Dios y a mi hermanita tita que partió como un

angelito al cielo, quienes como guía están presente en el caminar de mi vida, bendiciéndome

y dándome fuerzas para continuar con mis metas trazadas sin desfallecer. A mis padres que,

con su apoyo incondicional, amor y confianza permitieron que logre culminar mi carrera

profesional.

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v

Agradecimiento

En estas líneas quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esta

investigación y que de alguna manera estuvieron conmigo en los momentos difíciles,

alegres, y tristes. Estas palabras son para ustedes. A mis padres por todo su amor,

comprensión y apoyo, pero sobre todo gracias infinitas por la paciencia que me han tenido.

No tengo palabras para agradecerles las incontables veces que me brindaron su apoyo en

todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, unas buenas, otras malas, otras

locas. Gracias por darme la libertad de desenvolverme como ser humano.

A la Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial por la formación

brindada y el profesionalismo obtenido.

A mi director de trabajo ING.IND. OMAR CORONADO WINDSOR MSc. por el

respaldo brindado en la presente investigación.

A mi tutor revisor ING. MARIO MEDINA ARCENTALES Mgs. agradecerle mucho por

la paciencia que me tuvo con su experiencia y profesionalismo que lo caracteriza. Gracias,

muchas gracias.

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Índice general

No. Descripción Pág.

Introducción 1

Capítulo I

Análisis de la investigación

No. Descripción Pág.

1.1 Antecedentes 2

1.2 Contexto del problema / la empresa 2

1.3 Descripción general de la empresa 2

1.3.1 Localización. 3

1.3.2 Estructura organizacional. 3

1.3.3 Identificación según Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 3

1.3.4 Productos y/o servicios que produce o comercializa. 3

1.3.4.1 Recambio. 4

1.3.4.2 Servicio de asesoramiento técnico y comercial. 4

1.3.4.3 Servicio de reparación. 4

1.3.5 Filosofía estratégica. 4

1.3.5.1 Visión. 4

1.3.5.2 Misión. 4

1.4 Problema de investigación 5

1.4.1 Planteamiento del problema. 5

1.4.2 Formulación del problema de investigación. 5

1.4.3 Sistematización del problema e investigación. 5

1.5 Justificación de la investigación 5

1.5.1 Delimitación de la investigación. 6

1.6 Objetivos de la investigación 6

1.6.1 Objetivo general. 6

1.6.2 Objetivos específicos. 6

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vii

1.7 Estado del arte 6

1.7.1 Marco histórico. 6

1.7.1.1 Historia de la maquina fresadora. 8

1.7.1.2 Historia de la maquina cepilladura o acepilladora. 10

1.7.1.3 Historia de la taladradora o taladro. 12

1.7.2 Marco Conceptual. 15

1.7.3 Marco Referencial. 22

1.7.4 Marco Legal. 23

1.7.5 Aspecto metodológico de la investigación 23

1.7.5.1 Tipo de estudio 23

1.7.5.2 Método de investigación. 24

1.7.5.3 Nivel o tipo de Investigación. 24

1.7.5.4 Fuente y técnica para la recolección de información. 25

1.7.5.4 Tratamiento de la información. 25

1.7.5.5 Resultado de la información. 26

Capítulo II

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico

No. Descripción Pág.

2.1 Situación actual 27

2.1.1 Distribución de planta. 27

2.1.2 Recursos utilizados en planta. 27

2.1.2.1 Torno. 28

2.1.2.2 Fresadora. 28

2.1.2.3 Cepillo. 29

2.1.2.4 Cortadora por plasma. 29

2.1.2.5 Taladro vertical. 30

2.1.3 Estado de máquinas. 30

2.1.4 Productos. 32

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viii

2.1.5 Clientes. 33

2.1.6 Ventas. 33

2.2 Identificación de los problemas 34

2.3 Análisis de los problemas 37

Capítulo III

Propuesta, conclusiones y recomendaciones

No. Descripción Pág.

3.1 Propuesta 39

3.1.1 Mantenimiento. 39

3.1.2 Compra de Máquinas. 40

3.1.3 Estructura de un CNC. 41

3.1.3.1 Control Numérico. 41

3.1.3.2 Motor y cabezal principal. 42

3.1.3.3 Bancada y carros desplazables. 43

3.1.3.4 UCP (Unidad central de proceso). 44

3.1.4 Costo del proyecto. 46

3.1.5 Análisis Económico. 47

3.1.5.1 Tasa Interna de Retorno (TIR). 50

3.1.5.2 Valor Actual Neto (VAN). 51

3.1.5.3 Relación Costo - Beneficio (B / C). 51

3.2 Conclusiones 51

3.3 Recomendaciones 52

Anexos 53

Bibliografía 56

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ix

Índice de Tablas

No. Descripción Pág.

1 Recursos Humanos. 27

2 Mano de Obra - Faltas. 28

3 No cumplimiento de especificaciones. 30

4 Estado de máquinas. 31

5 Causas de Paralizaciones. 31

6 Clientes actuales. 33

7 Ventas por máquina. 33

8 Consolidado de Ventas y Pérdidas. 34

9 Análisis FODA por procesos. 35

10 Problemas causales. 38

11 Ventajas y desventajas de un CNC. 41

12 Características de equipos – Propuestas. 45

13 Cronograma de Implementación. 47

14 Inversión. 48

15 Datos de crédito financiado. 48

16 Tabla de Amortización. 49

17 Costos financieros anuales. 50

18 Flujo de caja – consolidado. 50

19 Resumen de los indicadores financieros. 51

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x

Índice de Figuras

No Descripción Pág.

1 Localización de la empresa. 3

2 Estructura organizacional. 3

3 Desarrollo del torno. 7

4 Torno paralelo. 8

5 Fresadora universal antigua. 8

6 Maquina cepilladura. 10

7 Tipos de taladro. 12

8 Máquina de troquelado. 14

9 Torno. 28

10 Fresadora. 28

11 Cepillo. 29

12 Cortadora de plasma. 29

13 Taladro Vertical. 30

14 Pieza Torneada. 32

15 Pieza Fresada. 32

16 Taladrado de pieza. 32

17 Quejas Mayo 2018. 36

18 Causas de las Quejas. 36

19 Causas de Quejas. 37

20 Diagrama de Ishikawa. 38

21 Criterio de Mantenimiento. 39

22 Control Numérico. 42

23 Motor. 43

24 Husillo. 43

25 Procesador Siemens. 44

26 Torno CNC Hitachi Seiki. 45

27 Torno CNC VIWA. 46

28 Torno Optimum. 46

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xi

Índice de Anexos

No. Descripción Pág.

1 Encuesta Satisfacción de Cliente 54

2 Tasas de interés 55

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xii

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIDAD DE TITULACIÓN

“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE

AUTOMATIZACIÓN DE JAPOSA S.A”

Autor: Silva Yoza Luis Pablo

Director: Ing. Ind. Coronado Windsor Omar Kayyan, MSc.

Resumen

El objetivo de la tesis es: Analizar el proceso operativo y propuesta de mejoramiento de

la productividad. Para diagnosticar la situación actual, se analizó el estado de

máquinas(tornos, fresadoras, taladro), se evidenció las quejas por retrasos, fallas mecánicas

y descalibraciones de los bienes de producción utilizando herramientas de administración e

Ingeniería industrial, análisis FODA, y herramientas de diagnóstico; diagramas de Ishikawa

y Pareto, se detectó las principales problemas que afectan la producción, incumpliendo la

empresa los requerimientos de clientes, el diagnóstico determinó que las falencias son de

calidad en el producto debido a fallas en las maquinarias y precisión del trabajo. La

propuesta indica la aplicación de mantenimientos de tornos, pero se sugiere la

automatización con la compra de la máquina CNC, que ha demostrado con su aplicación

aumenta la producción y por ende la satisfacción de clientes.

Palabras Claves: Producción, Automatización, FODA, Inventario, Pareto, CNC.

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xiii

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIDAD DE TITULACIÓN

“ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND PROPOSAL OF

AUTOMATIZACION DE JAPOSA S.A”

Author: Silva Yoza Luis Pablo

Advisor: Ind. Eng. Coronado Windsor Omar Kayyan, MSc.

Abstract

The objective of the thesis is to analyze the operational process and proposed productivity

improvement. To diagnose the current situation, the state of machines (lathes, milling

machines, drill) was analyzed; complaints were evidenced by delays, mechanical failures

and decalibrations of the production goods using administration tools and industrial

engineering, SWOT analysis, and diagnostic tools; Ishikawa and Pareto diagrams. The main

problems that affect production were detected, the company failed to meet customer

requirements, the diagnosis determined that the shortcomings are of quality in the product

due to failures in machinery and precision of work. This proposal indicates the application

of maintenance of lathes but automation is suggested with the purchase of the CNC machine,

which has demonstrated with its application that increases production and therefore

customer satisfaction.

Key Words: Production, Automation, SWOT, Inventory, Pareto, CNC.

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Introducción

En los actuales momentos la metalmecánica es la actividad económica que tiene un

crecimiento continuo en sus formas de producción, lo que ha originado en las actividades

productivas desorganizaciones en los puestos de trabajo, la falta de mantenimiento y la

necesidad de nuevas tecnologías acorde al desarrollo del país.

El país tiene una industria metalmecánica creciente y una mayor competitividad en este

sector, el actual trabajo de titulación se enfoca al desarrollo de una propuesta de

mejoramiento de la actividad productiva, la cual permitiría plantear una alternativa para el

proceso productivo de la empresa seleccionada.

La empresa JAPOSA S.A., tiene el proceso de producción en donde se realiza la

transformación de insumos en productos terminados, sin embargo, existen inconvenientes

en la entrega de productos terminados (tiempos de entrega fuera de lo establecido),

productos no conformes (productos terminados fuera que no cumple con especificaciones),

debido a la falta de mantenimiento en las maquinarias (convencionales).

Se realizó un estudio para encontrar las causas de las paras improductivas, así como

también sus frecuencias, con el trabajo presente se logrará minimizar las pérdidas e

incrementar la producción y mejorar la calidad del producto que tiene en la actualidad la

empresa, debido a las innumerables fallas que se presentan y el tiempo de alistamiento de la

maquinaria y equipos utilizados para la ejecución de este proceso.

Con este aporte se logrará tener un beneficio en la calidad y vida útil de los productos y

un incremento en su producción, así mismo se espera, con esta aportación generar confianza

en los clientes actuales y potenciales de esta empresa

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Capítulo I

Análisis de la investigación

1.1 Antecedentes

Desde el desempeño de la proyección y con ello también la habilidad industrial para un

país dolarizado como es el Ecuador es algo tangible, pero, sin embargo, se debe velar para

que las iniciativas planteadas y en trayectoria, por parte de las identidades estatales,

optimicen su efectividad y trascendencia. Para ello, la investigación académica puede

apoyar en el monitoreo, recopilación de mejores prácticas y elementos de éxito de los países

y de otras experiencias en el ámbito de la industria de carácter industrial relacionado a la

mecánica. Ante el estudio y conocimiento de la investigación de este trabajo se debe derivar

que la empresa Japosa S.A. ha dedicado sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de sus

clientes en muchos aspectos relacionado a la maquinaria pesada, más aún en el enfoca

miento a los clientes de maquinarias agrícolas.

Japosa S. A. se encarga del mantenimiento, reparación y estructuración de piezas

necesarias para las maquinarias agrícolas de acorde a sus clientelas. A su vez, se encuentra

dividida en áreas operacional para una agilidad en la elaboración de los trabajos: entre la

que podemos mencionar son el área de Servicio al cliente, el área de ventas, el área de

Proyectos y por último el área de Taller donde se desarrollará este planteamiento en busca

de los resultados e impacto esperado.

Se iniciará con el análisis del desempeño del taller que en esto último tiempo se ha visto

perjudicado por el desorden del proceso de recepción de piezas, luego del aumento enérgico

de demanda de la empresa en un período reciente. Esto genera el plan de implementación de

una propuesta de mejoras que fortalezca y aumente la productividad de la empresa.

1.2 Contexto del problema / la empresa

La empresa Japosa S.A.se dedica a la elaboración y reparación de todo tipo de piezas

agrícola en torno, fresa cepillo etc.

1.3 Descripción general de la empresa

JAPOSA S.A. se constituye en julio de 2006 para ofrecer servicios dirigidos a la industria

metalmecánica, agrícola, alimentos, construcciones y otros sectores productivos del país:

Trabajos de:

• Construcción de galpones y estructuras metálicas

• Montajes de máquinas industriales

• Construcción y montajes de plantas industriales

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Análisis de la investigación 3

Nuestros clientes ratifican la calidad y el servicio eficiente que nuestros profesionales y

equipos de colaboradores pone en cada trabajo que realizamos.

1.3.1 Localización.

Oficina: Tulcán 1508 entre Sucre y Colón.

Taller: Km 20 vía Durán Yaguachi.

Figura 1. Localización de la empresa. Información tomada de Google Maps (2015). Elaborado por el autor.

1.3.2 Estructura organizacional.

Figura 2. Estructura organizacional. Información tomada del departamento de producción de la empresa.

Elaboración por Japosa S.A.

1.3.3 Identificación según Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

“La identificación de la empresa Japosa S.A., según la Codificación Internacional

Industrial Uniforme (C.I.I.U), que le corresponde es la siguiente: De acuerdo a la

clasificación Industrial Internacional Uniforme (versión 4), las actividades desarrolladas,

pertenecen al sector de “Reparación e instalación de maquinaria y equipo.” (CIIU C 33).

El subsector específico corresponde a 332 Instalación de maquinaria y equipo

industriales.

1.3.4 Productos y/o servicios que produce o comercializa.

Japosa s.a cuenta con unas instalaciones, de los cuales un tercio son dedicados a

exposición, donde concentra su servicio de suministro de maquinaria, ya sea nueva o

reparados.

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Análisis de la investigación 4

Con la intención de satisfacer plenamente sus necesidades la empresa una amplia oferta

de maquinaria que su campo puede agradecer, como tractores, cosechadoras, abonadoras,

cubas, remolques, gradas de discos, aradas, rastrillos, embaladoras, cultivadores,

pulverizadores.

También para su huerto, tanto si es profesional como de ocio, se tiene la maquinaria

adecuada como motoazadas y motocultores, motobombas, generadores, sulfatadoras,

recogedores de fruta.

Para los profesionales o para los que tienen mayor espacio para limpiar y mantener se

dispone de desbrozadoras de mano y de ruedas, cortacéspedes, cortacéspedes de asiento,

motosierras, corta setos, sopladores y aspiradores, sierras, podadoras, tijeras neumáticas,

sulfatadoras, biotrituradoras, escarificadores, motobombas, generadores, motosoldadoras,

carretones, hidrolimpiadoras, perforadoras, gama de maquinaria de batería.

1.3.4.1 Recambio.

Un segundo pilar para la satisfacción del cliente, cuida mucho, es su servicio de

recambios. Consciente que es básico un excelente servicio postventa para una larga vida de

la máquina, de esta forma se apuesta por una gran cantidad y variedad de recambios

originales y alternativos. El recambio es no tener en existencia para suministrar a la mayor

brevedad posible.

1.3.4.2 Servicio de asesoramiento técnico y comercial.

El complemento perfecto es nuestro asesoramiento técnico y comercial, con personal a

disposición del cliente para todo lo que pueda necesitar. El asesoramiento que se refuerza

con un gran surtido de productos y marcas, nuestros años de experiencia.

1.3.4.3 Servicio de reparación.

Los servicios de reparación en el taller, a disposición del cliente, está compuesto por un

personal experimentado en constante formación, dispuesto a solucionar todo tipo de

problema mecánico.

1.3.5 Filosofía estratégica.

1.3.5.1 Visión.

Ser una Compañía rentable y líder a nivel nacional en el desarrollo y fabricación de partes

con proyección regional. Ser la primera opción para nuestros clientes con buen nivel

tecnológico.

1.3.5.2 Misión.

Fabricar partes y accesorios de acero y aleaciones, principalmente en manteniendo como

principales lineamientos: la calidad de nuestros productos, una alta productividad y un

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Análisis de la investigación 5

estrecho contacto con nuestros clientes, para que, a través de un trabajo en equipo, facilite

el desarrollo y el mejoramiento de las piezas a fabricar, con el menor impacto ambiental.

1.4 Problema de investigación

La empresa Japosa S.A. a través de la elaboración y reparación de todo tipo de piezas

agrícola en torno, fresa etc., se tiene que analizar el proceso de automatización en

maquinaria.

1.4.1 Planteamiento del problema.

JAPOSA S.A. se constituye en julio de 2006 para ofrecer servicios dirigidos a la industria

metalmecánica, agrícola, alimentos, construcciones y otros sectores productivos del país:

Teniendo en cuenta que las maquinarias que ejercen estos trabajos hoy en día no son las

adecuadas por el límite de tiempo que se tardan en realizar el trabajo, además de esto el

aumento tecnológico en maquinarias.

El sistema en maquinaria podemos mejorarlo adquiriendo nuevas y tecnológicas

maquinarias para poder ejercer el trabajo adecuado de acuerdo a la demanda del cliente.

Esto es un problema para las personas que adquieren el servicio de estructuración o

reparación de algunas de las partes de las maquinarias que utilicen para su trabajo en este

punto maquinarias agrícolas.

Con el avance tecnológicos se puede realizar la automatización de maquinaria para el

realce dela empresa en calidad y agilidad en el momento de realizar trabajos y que nuestros

clientes ratifican la calidad y el servicio eficiente que nuestros profesionales y equipos de

colaboradores pone en cada trabajo que realizamos.

1.4.2 Formulación del problema de investigación.

¿Cuáles son los factores que inciden a la automatización de maquinaria en la empresa?

1.4.3 Sistematización del problema e investigación.

¿Examinando las maquinarias antiguas podemos realizar un trabajo eficaz?

¿Estableciendo una automatización de maquinarias, la empresa podrá agilizar los

trabajos?

1.5 Justificación de la investigación

Este proceso es dar a conocer al gerente a y a todas áreas vinculadas a la empresa la

importancia de cómo se receptan las piezas ya sea repararse o construcción de nuevas piezas

y visionar al presente una automatización de nuevas maquinarias para poder agilitar la

realización del trabajo.

Con la innovación de maquinarias permitirá la disminución de tiempos de respuesta para

los clientes, sea estos los requerimientos de piezas nuevas o de mantenimiento, para lograr

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Análisis de la investigación 6

reorganizar las actividades realizadas en el área y mejorar la eficiencia de la empresa.

De esta manera, se garantizará plenamente la confiabilidad y disponibilidad del servicio

al cliente para reforzar su fidelidad con la empresa. Además de lograr que el personal cumpla

con las normativas del proceso de mantenimiento. Según la página Ecured nos indica: “Con

la llegada de la Revolución industrial y del desarrollo de máquinas más complejas, los

métodos de cultivo dieron un gran paso adelante. En vez de cosechar el grano a mano con

una hoja afilada, las máquinas con ruedas hacían una siega continua, y en vez de trillar el

grano batiéndolo con rastrillos, las máquinas trilladoras separaban las semillas de las cabezas

y de los tallos” (EcuRed, 2019).

1.5.1 Delimitación de la investigación.

El diseño y estudio de las propuestas de mejoras se realizarán dentro de la empresa

JAPOSA S.A., ubicada en el km 20 vía Duran-Yaguachi, específicamente en el taller de

mantenimiento donde se realizará un estudio previo de la situación actual del proceso de

mantenimiento para identificar los problemas y analizar cuantitativamente los indicadores

de productividad, y así determinar la utilidad de las propuestas de mejoras y a través de su

aplicación, aumentar los estándares de productividad de la empresa y lograr fidelidad en los

clientes.

1.6 Objetivos de la investigación

1.6.1 Objetivo general.

Analizar el proceso operativo y propuesta de mejoramiento de la productividad de la

empresa Japosa S.A

1.6.2 Objetivos específicos.

Conocer la situación actual de la empresa en cuanto al proceso de productividad y

elaboración del diagnóstico.

Describir el proceso que realiza cada máquina en la empresa.

Elaborar el método propuesto de los procesos seleccionado en el desarrollo de la

investigación.

1.7 Estado del arte

1.7.1 Marco histórico.

Acorde a estos pasos agigantados que ha dado la Revolución Industrial donde la

automatización ya es evidente en las empresas cabe mencionar como las organizaciones han

evolucionado en todo tipo de sectores productivos donde está inmersa como el de la salud,

alimentación, metal mecánica, etc., si bien es cierto que la historia de la automatización

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Análisis de la investigación 7

radica con la aparición de las máquinas para producir grandes cantidades, para esas

actividades se requiere dividir el trabajo en actividades o tareas pequeñas y sencillas. La

mecanización a gran escala dio el inicio al comienzo de la automatización.

Pero se tiene historias de cómo ha evolucionado según Wikipedia la mecanización tiene

sus inicios cuando aparecieron los primeros tornos mecánicos.

Al comenzar la Revolución industrial en Inglaterra, durante el siglo XVII, se desarrollaron

tornos capaces de dar forma a una pieza metálica. El desarrollo del torno pesado industrial

para metales en el siglo XVIII hizo posible la producción en serie de piezas de precisión:

años 1780: Jacques de Vaucanson construye un torno con portaherramientas deslizante.

Hacia 1797: Henry Maudslay y David Wilkinson mejoran el invento de Vaucanson

permitiendo que la herramienta de corte pueda avanzar con velocidad constante. 1820:

Thomas Blanchard inventa el torno copiador. Años 1840: Desarrollo del torno revólver. Una

serie de antiguos tornos propulsados un motor central a través de correas.

Figura 3. Desarrollo del torno. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

En 1833, Joseph Whitworth se instaló por su cuenta en Mánchester. Sus diseños y

realizaciones influyeron de manera fundamental en otros fabricantes de la época. En 1839

patentó un torno paralelo para cilindrar y roscar con bancada de guías planas y carro

transversal automático, que tuvo una gran aceptación. Dos tornos que llevan incorporados

elementos de sus patentes se conservan en la actualidad. Uno de ellos, construido en 1843,

se conserva en el Science Museum de Londres. El otro, construido en 1850, se conserva en

el Birmingham Museum.En 1850 se ubicó en la Ferrería de San Blas de Sabero, León,

fábrica de hierro perteneciente a la Sociedad Palentina-Leonesa de Minas, un torno para

tornear los cilindros de laminación de los trenes laminadores, actualmente está expuesto en

el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla - León en Sabero en el mismo lugar donde

se ubicó hace más de 160 años. Pero en 1839 fue J. G. Bodmer quien tuvo la idea de construir

tornos verticales. A finales del siglo XIX, este tipo de tornos eran fabricados en distintos

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Análisis de la investigación 8

tamaños y pesos. El diseño y patente en 1890 de la caja de Norton, incorporada a los tornos

paralelos, dio solución al cambio manual de engranajes para fijar los pasos de las piezas a

roscar

Ya para 1911 aparecieron otros tornos que mejoraron la producción como es el caso del

torno paralelo;

Figura 4. Torno paralelo. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

Torno paralelo de 1911 se puede apreciar las diferentes partes identificadas con letras las

cuales se detallan a continuación.

a. Bancada.

b. Carro.

c. Cabezal.

d. Rueda de retroceso.

e. Polea de conos para la transmisión desde una fuente externa de energía.

f. Plato.

g. Cigüeña.

h. Husillo.

1.7.1.1 Historia de la maquina fresadora.

Figura 5. Fresadora universal antigua. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

La primera máquina de fresar se construyó en 1818 y fue diseñada por el estadounidense

Eli Whitney con el fin de agilizar la fabricación de fusiles en el estado de Connecticut. Se

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Análisis de la investigación 9

conserva en el Mechanical Engineering Museum de Yale. En la década de 1830, la empresa

Gay & Silver construyó una fresadora que incorporaba el mecanismo de regulación vertical

y un soporte para el husillo portaherramientas.

En 1848, el ingeniero americano Frederick. W. Howe diseñó y fabricó para la empresa

Robbins & Lawrence la primera fresadora universal, que incorporaba un dispositivo de

copiado de perfiles. Por esas mismas fechas se dio a conocer la fresadora Lincoln, que

incorporaba un carnero cilíndrico regulable en sentido vertical. A mediados del siglo XIX

se inició la construcción de fresadoras verticales. Concretamente, en el museo Conservatoire

National des Arts et Métiers de París, se conserva una fresadora vertical construida en 1857.

La primera fresadora universal equipada con plato divisor que permitía la fabricación de

engranajes rectos y helicoidales fue fabricada por Brown & Sharpe en 1853, por iniciativa

y a instancias de Frederick W. Howe, y fue presentada en la Exposición Universal de París

de 1867. En 1884, la empresa americana Cincinnati construyó una fresadora universal que

incorporaba un carnero cilíndrico posicionado axialmente.

En 1874, el constructor francés de máquinas-herramienta Pierre Philippe Huré diseñó una

máquina de doble husillo, vertical y horizontal, que se posicionaban mediante giro manual.

En 1894 el francés R. Huré diseñó un cabezal universal con el que se pueden realizar

diferentes mecanizados con variadas posiciones de la herramienta. Este tipo de cabezal, con

ligeras modificaciones, es uno de los accesorios más utilizados actualmente en las fresadoras

universales.

En 1938 surge la compañía Bridgeport Machines, Inc. en Bridgeport, Connecticut, que

en las décadas posteriores se hace famosa por sus fresadoras verticales de tamaño pequeño

y mediano.

Una fresadora es una máquina herramienta para realizar trabajos mecanizados por

arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de

corte denominada fresa.[1] Mediante el fresado se pueden mecanizar los más diversos

materiales, como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales

sintéticos, superficies planas o curvas, de entalladura, de ranuras, de dentado, etc. Además,

las piezas fresadas pueden ser desbastadas o afinadas. En las fresadoras tradicionales, la

pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo obtener

formas diversas, desde superficies planas a otras más complejas.

Inventadas a principios del siglo XIX, las fresadoras se han convertido en máquinas

básicas en el sector del mecanizado. Gracias a la incorporación del control numérico, son

las máquinas-herramienta más polivalentes por la variedad de mecanizados que pueden

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Análisis de la investigación 10

realizar y por la flexibilidad que permiten en el proceso de fabricación. La diversidad de

procesos mecánicos y el aumento de la competitividad global han dado lugar a una amplia

variedad de fresadoras que, aunque tienen una base común, se diferencian notablemente

según el sector industrial en el que se utilicen. Asimismo, los progresos técnicos de diseño

y calidad en las herramientas de fresar han posibilitado emplear parámetros de corte muy

altos, lo que conlleva una reducción drástica de los tiempos de mecanizado.

Debido a la variedad de mecanizados que se pueden realizar en las fresadoras actuales, al

amplio número de máquinas diferentes entre sí, tanto en su potencia como en sus

características técnicas, a la diversidad de accesorios utilizados y a la necesidad de cumplir

especificaciones de calidad rigurosas, la utilización de fresadoras requiere de personal

cualificado profesionalmente, ya sea programador, preparador o fresador.

El empleo de estas máquinas, con elementos móviles y cortantes, así como líquidos

tóxicos para la refrigeración y lubricación del corte, requiere unas condiciones de trabajo

que preserven la seguridad y salud de los trabajadores y eviten daños a las máquinas, a las

instalaciones y a los productos finales o semielaborados.

1.7.1.2 Historia de la maquina cepilladura o acepilladora.

Figura 6. Maquina cepilladura. Información tomada en internet. Elaborado por el autor.

También llamada cepillo. El francés Nicolás Focq creó en 1751 la primera máquina de

cepillar metales. Pero fue a principios del siglo XX, a causa del fuerte desarrollo industrial,

cuando se hizo necesario mejorar la forma de planear planchas de hierro, que

tradicionalmente se realizaba manualmente, mediante el uso de cincel y lima. Por el mismo

motivo se buscó una solución, para realizar chaveteros en poleas y engranajes, que se abrían

manualmente con buril y lima.

Para mecanizar chaveteros, el inglés Maudslay construye en 1803, una mortajadora

diseñada por Brunel. En 1817, Richard Roberts construye el primer cepillo puente de uso

industrial, para mecanizar piezas de 1320 x 280 mm de accionamiento manual a volante y

piñón cremallera.

Para la fabricación de material de su fábrica textil, el inglés James Fox, construye en

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Análisis de la investigación 11

1820, un cepillo puente con desplazamiento de mesa; con capacidad para mecanizar piezas

de 3120 x 560 mm. En 1833 construye otro modelo de medidas más reducidas.

La mortajadora construida en 1830, por "Sharp, Roberts Co." representó un avance al

incorporarle un plato divisor.

En 1834, el ingeniero francés Moriniére de "Manufactures des glaces de Saint Gobain"

construye un cepillo con mesa fija y movimiento del puente porta herramientas, para

mecanizar piezas pesadas de 4000 x 3000 mm.

Poco despues Joseph Whitworth, construye un cepillo puente con movimiento de mesa

accionada a mano con manivela, y en 1836 un modelo perfeccionado, movido por

transmisión y poleas,que fue la base para posteriores desarrollos.

Hacía falta una máquina más manejable que la cepilladora, para el mecanizado de

superficies planas de longitud inferior a 800 mm. Así nació en 1839 la limadora de Nasmyth,

bautizada popularmente con el nombre de "Brazo de acero de Nasmyth."

Poco después, Joseph Whitworth perfecciona la limadora, incorporando un dispositivo

automático descendente del carrito porta herramienta. El uso de la limadora se extiende por

Europa. En Alemania, J. G. Weisser construye una limadora con desplazamiento de mesa y

carrito porta - herramienta automáticos.

Desarrollados varios modelos de cepilladoras, el francés J.G. Bodmer se dio cuenta que

hacía falta una solución para mecanizar planchas de gran anchura por lo que desarrolló una

patente para construir cepilladoras de una sola columna. En base a esta patente se

desarrollaron este tipo de máquinas.

Para finales del siglo XIX, como se puede ver en las máquinas de Butler, las cepilladoras

accionadas por transmision y poleas habían alcanzado su pleno desarrollo.

A finales del siglo XIX, para dar respuesta a las necesidades de la industria del automóvil

y armamento surgió, la necesidad de abrir chaveteros y estrías múltiples, naciendo de esta

forma las brochadoras de "Smith & Coventry" en 1899 y de "The Lapointe Machine Tool

Co" en 1902.

Hacia 1927, "Estarta y Ecenarro" construye la primera limadora del estado español.

Descripción del funcionamiento.

El trabajo se sujeta sobre la mesa ajustable, si su tamaño y forma lo permiten; esto se

hace en el tornillo de mordaza que a su vez se encuentra fijo a la mesa.

Una herramienta puntiforme _ buril_, fijo al brazo rígido, llamado caro, se mueve sobre el

trabajo con movimiento recíprocamente hacia adelante y hacia atrás. La longitud de la

carrera de avance y el número de carreras por minutos se pueden ajustar de acuerdo a la

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Análisis de la investigación 12

longitud del trabajo y su composición. Con una excepción, el buril, se puede ajustar

verticalmente, quita material durante la carrera de avance solamente. Durante la carrera de

regreso de la corredera, la mesa y el trabajo se mueven hacia la herramienta a una distancia

predeterminada mientras se mantiene conectada la alimentación automática de la mesa.

Tipos de cepilladora:

Cepillo tipo biela.

Cepillo de codo hidráulico.

Cepillo de mesa.

Cepillo vertical.

1.7.1.3 Historia de la taladradora o taladro.

a)

b)

c)

Figura 7. Tipos de taladro. a) Taladro manual de hilo. b) taladro de mano. c) taladro de mano o berbiquí,

siglo xix. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

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Análisis de la investigación 13

Ya en el Paleolítico Superior los humanos taladraban conchas de moluscos con fines

ornamentales. Se han hallado conchas perforadas de entre 70.000 y 120.000 años de

antigüedad en África y Oriente Próximo, atribuidas al Homo sapiens. En Europa unos restos

similares datados de hace 50.000 años muestran que también el Hombre de

Neandertal conocía la técnica del taladrado.

Taladrar requiere imprimir un movimiento de rotación a la herramienta. El procedimiento

más antiguo que se conoce para ello es el denominado "arco de violín", que proporciona una

rotación alternativa. Un bajorrelieve egipcio del año 2700 a. C. muestra una herramienta

para taladrar piedra accionada de otra manera, mediante un mango.

A finales de la Edad Media está documentado el uso de taladros manuales

llamadas berbiquís.

Siglo XIX. Hitos principales. 1838: primer taladro de sobremesa hecho enteramente de

metal fue creado por James Nasmyth. En España es posible encontrar un taladro original de

James Nasmyth en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero,

provincia de León. Este taladro se ubicó en la Ferrería de San Blas de Sabero, fábrica de

hierro perteneciente a la Sociedad Palentina-Leonesa de Minas.

1850: taladro de columna con transmisión a correa y engranajes cónicos (Joseph

Whitworth).

1851: primer taladro radial (Sharp, Roberts & Co).

1860: invención de la broca helicoidal por Martignon, que reemplaza rápidamente a las

brocas en punta de lanza utilizadas hasta entonces.

1898: invención del acero rápido, que permite aumentar significativamente la velocidad

de taladrado.

Siglo XX: Las tecnologías desarrolladas durante la Revolución Industrial se fueron

aplicando a los taladros, que de esta manera fueron pasando a ser

accionadas eléctricamente y a ser cada vez más precisas gracias a la metrología y más

productivas gracias a nuevos materiales como el carburo de silicio o el carburo de tungsteno.

Sin embargo, en su arquitectura las máquinas se conservaron casi sin cambios las formas

que habían sido puestas a punto a lo largo del siglo XIX.

La aparición del control numérico a partir de los años 1950 y sobre todo del control

numérico por computadora a partir de los 1970 revolucionó las máquinas-herramienta en

general y los taladros en particular. La microelectrónica permitió integrar los taladros con

otras máquinas-herramienta como tornos o mandrinadoras para formar "centros de

mecanizado" polivalentes gestionados por ordenado

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Análisis de la investigación 14

Se denomina taladradora o taladro a la máquina o herramienta con la que se mecanizan

la mayoría de los agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos. Destacan

estas máquinas por la sencillez de su manejo. Tienen dos movimientos: El de rotación de la

brocaque le imprime el motor eléctrico de la máquina a través de

una transmisión por poleas y engranajes, y el de avance de penetración de la broca, que

puede realizarse de forma manual sensitiva o de forma automática, si incorpora transmisión

para hacerlo.

Se llama taladrar a la operación de mecanizado que tiene por objeto producir agujeros

cilíndricos en una pieza cualquiera, utilizando como herramienta una broca. La operación

de taladrar se puede hacer con un taladro portátil, con una máquina taladradora, en un torno,

en una fresadora, en un centro de mecanizado CNC o en una mandriladora.

De todos los procesos de mecanizado, el taladrado es considerado como uno de los

procesos más importantes debido a su amplio uso y facilidad de realización, puesto que es

una de las operaciones de mecanizado más sencillas de realizar y que se hace necesaria en

la mayoría de los componentes que se fabrican.

Los taladros descritos en este artículo se refieren básicamente a los usados en

las industrias metalúrgicas para el mecanizado de metales. Otros tipos de taladros empleados

en la cimentación de edificios y obras públicas, así como en sondeos mineros, tienen otras

características muy diferentes y serán objeto de otros artículos específicos.

Figura 8. Máquina de troquelado. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

El proceso de troquelado fue resultado de la Revolución Industrial, A mediados de 1800,

comenzó a dejar su huella en la manera en que los productos se han fabricado. El troquelado

introdujo los productos en tamaños estándar para la población en masa. Por ejemplo, uno de

los primeros usos que tuvo el corte de troquel fue en el mercado del calzado. Anteriormente,

los fabricantes de calzado tenían que cortar todas las piezas de un zapato con la mano. Este

era un proceso puntual y caro, Con la invención del corte con troquel, las partes del calzado,

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Análisis de la investigación 15

tales como las suelas exteriores e interiores fueron capaces de ser producidas en masa. Los

zapateros fueron capaces de utilizar un troquel con mango de mazo que fue creado con la

forma de la suela de los zapatos.

La matriz patrón única era colocada directamente sobre el cuero y luego golpeada con el

mazo, haciendo que el cuero se cortara de manera uniforme”. Se toma de ejemplo esta breve

introducción para tener un enfoque de la evolución del troquelado desde su inicio hasta la

actualidad. (Alvarez, 2014).

Un ejemplo de este avance de la tecnología es la aplicación creciente de las prensas a la

producción en masa. Uno de los ejemplos más notables que en este sentido es el desarrollo

de la industria de fabricación de automóviles. Los primeros automóviles se fabricaron con

relativamente poco equipo y maquinando cada una de las partes metálicas que actualmente

se obtienen en el proceso. Es notable observar el trabajo de una prensa de gran tamaño que

de un solo golpe nos produce el techo de un automóvil cuya forma puede ser sencilla y que

sale de la prensa sin un arañazo o falla, a pesar de la importancia del trabajo efectuado y de

la velocidad de la operación, la prensa es capaz de producir piezas semejantes cada 12

segundos.

Para la producción en masa. - Las prensas son empleadas cada día en mayor número,

sustituyendo a otras máquinas. Existe además la razón adicional de que, con una buena

operación y calidad de las prensas, se pueden obtener productos de mucha homogeneidad,

con diferencias de acabado entre unas y otras piezas de 0.002" y aún menos, lo cual es una

buena tolerancia hasta para piezas maquinadas.

El secreto de la economía de operación en las prensas estriba fundamentalmente en el

número de piezas que se produzcan. No es económico fabricar un costoso dado para producir

unas pocas piezas, pero cuando se produzcan 100 000 ó un millón de piezas, bien puede

justificarse la fabricación o compra de un dado costoso, ya que este se amortiza a través de

un elevado número de unidades. Hay prensas que pueden producir 600 piezas por minuto o

más”. (EcuRed, 2014)

1.7.2 Marco Conceptual.

Para tener un criterio claro de los planteamientos de este proyecto se presenta varios

conceptos que ayudaran a su mejor entendimiento:

Las 9 “s”

Es una metodología de trabajo basada en la Calidad Total, que sugiere implementar un

sistema de orden y limpieza para lograr un desempeño eficiente y uniforme de los

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Análisis de la investigación 16

trabajadores de una empresa, además de proveer un mejoramiento de las condiciones

mentales de aquel que aplica esta metodología.

Su nombre proviene de las iniciales de las palabras japonesas seiri, seiton, seiso, seiketsu,

shitsuke, shikari, shitsukoku, seishoo, seido, de las que deriva la técnica cuyos resultados

están vinculados a una mejora continua de seguridad, calidad y medio ambiente.

Las palabras que dan origen a la metodología según su significación con el español, son

las siguientes:

• Seiri; Ordenar o clasificar.

• Seiton: Organizar o limpiar.

• Seiso: Limpieza o pulcritud.

• Seiketsu: Bienestar personal o equilibrio.

• Shitsuke: Disciplina.

• Shikari: Constancia.

• Shitsukoku: Compromiso.

• Seishoo: Coordinación.

• Seido: Estandarización.

Cada una de ellas tiene un propósito y una relación:

Relación Nombre Propósito

Con las cosas Seiri Mantener solo lo necesario.

Seiton Mantener todo en orden.

Seiso Mantener todo limpio

Con usted mismo Seiketsu Cuidar su salud física y mental.

Shitsuke Mantener un comportamiento fiable.

Shikari Perseverar en los bueno hábitos.

Shitsukoku Ir hasta en final en las tareas.

Con la empresa Seishoo Actuar como equipo.

Seido Unificar el trabajo a través de los estándares.

Además, los resultados que se pueden obtener a partir de la implementación de esta

metodología abarcan una mayor satisfacción de los clientes, menores incidentes laborales,

menos pérdida de tiempo en búsqueda de herramientas y materiales, mejor calidad del

servicio y menor cantidad de desperdicios. Y las herramientas correctas para desarrollarla

son entrevistas, fotografías de antes y después, gráficos, listas de verificación e instrucciones

detalladas de trabajo.

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Análisis de la investigación 17

Distribución de plantas.

Una distribución de planta adecuada, proporciona beneficios que se traducen en el

aumento de la eficiencia y de la productividad de la empresa. Este sistema determina la

ordenación de los medios productivos y para el mismo, Moore (1967) definió siete objetivos

a cumplir:

1. Simplificar al máximo el proceso productivo,

2. Minimizar los costes de materiales,

3. Disminuir la cantidad de trabajos en curso,

4. Aprovechar los espacios de la manera más efectiva,

5. Aumentar la satisfacción y la seguridad en el área de trabajo,

6. Evitar inversiones innecesarias, y

7. Estimular a los trabajadores de manera que aumente su rendimiento.

A partir de los objetivos anteriores, el autor definió la distribución de planta óptima como

“aquella que proporciona la máxima satisfacción de todas las partes involucradas en el

proceso productivo”.

Según Richard Muther (1981), estos siete objetivos pueden resumirse en principios para

establecer una metodología ordenada y sistemática. El primer principio es de “integración”

y se refiere a él como “la mejor distribución es la que integra a los operarios, los materiales,

la maquinaria, las actividades de modo que resulte el compromiso mejor entre todas estas

partes.”

El segundo es el principio de “Mínima distancia recorrida” para el que explica que “en

igualdad de condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a

recorrer por el material entre operaciones sea la más corta”.

Seguidamente, el principio de “circulación” o “flujo de materiales: en igualdad de

condiciones, es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada

operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se tratan, elaboran o montan

los materiales”. El cuarto es el principio de “espacio cúbico” que dice que “la economía se

obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical como

horizontal”.

Por último, los principios de “confort” y de “flexibilidad” para los que las explicaciones

son las siguientes: “en igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución

que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los operarios, los materiales y la

maquinaria” y “en igualdad de condiciones, siempre será más efectiva la distribución que

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Análisis de la investigación 18

pueda ser ajustada o reordenada con menos costos o inconvenientes”.

Indicadores de gestión.

Un indicador según Beltrán (2004) es la relación entre las variables cuantitativas o

cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el

objeto o fenómeno observado, respecto a objetivos y metas previstas e influencias esperadas.

Por lo tanto, serán estadísticas o formas de medir el progreso o cambios de un proceso

productivo que permiten y facilitan establecer un estándar, fijar objetivos y determinar su

impacto.

Los indicadores de gestión, tienen un adecuado patrón de especificación y unas

características, además de tener que ser comprensibles, sostenibles y relevantes; deben

contener: nombre, forma de cálculo, unidades y glosario. El nombre del indicador es

imprescindible al igual que la fórmula a través de la cual se va a medir el valor y la unidad

en la que se va a medir específicamente.

Con este respecto, existen diferentes aspectos importantes que resaltar. Los indicadores

deben expresarse en términos de cantidad, calidad y plazo de tiempo para que pueda ser

medible y administrable. Además, debe estar especificado claramente el objetivo o

propósito, de manera que se pueda evaluar el impacto y en qué medida se ha cumplido la

ejecución del proyecto.

No obstante, Beltrán (2004) insistió en que los indicadores de gestión son un medio mas

no un fin. Lo que da alusión a que ciertas empresas utilizan los indicadores como una meta

a la cual llegar, y por más que acoplen a normativas para cumplir el indicador, este pierde

su esencia y puede causar consecuencias nefastas en la organización. Insistió directamente

en que son medios para llegar a un fin y no un fin al cual llegar.

Se describen diferentes tipos de indicadores dentro de los cuales se encuentran:

• Estratégicos u operativos

• De gestión

• De diagnóstico, evaluación, control y seguimiento

• De proceso

• De desempeño, impacto, calidad, eficacia, eficiencia, efectividad, productividad

• Temáticos (sociales, climáticos, etc).

Jesús Beltrán planteó una metodología para crear los indicadores de gestión en diferentes

pasos. El primero consiste en determinar el escenario, el proceso o forma de acción, la escala,

los objetivos y las metas planteadas. El segundo es operativo: contar con objetivos y

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Análisis de la investigación 19

estrategias, identificar los factores claves, definir los indicadores para cada factor clave,

determinar el estado, umbral y rango de gestión, diseñar la medición, determinar y asignar

los recursos, medir y ajustar, estandarizar y formalizar y por último mantenerlos en uso,

mejorarlos o desecharlos.

Una vez creados los indicadores de gestión, será mucho más fácil medir el progreso o la

productividad de una empresa basándose en ellos y aún mejor, con ellos es más fácil re

direccionar los objetivos y metas de una empresa para aumentar la calidad del servicio o

producto de manera que el desarrollo de la misma sea el más óptimo.

Matriz FODA.

La matriz FODA, también llamada matriz DAFO, es un acrónimo creado a partir de las

palabras Fortaleza, Oportunidad, Debilidades y Amenazas y es un proceso de planificación

estratégica para obtener información para la toma de decisiones a seguir en el futuro de una

empresa. Tiene la finalidad de servir para diseñar estrategias a partir de las fortalezas de

modo que la empresa pueda aprovechar sus oportunidades y fortalezas y superar las

debilidades y amenazas.

Un buen proceso de análisis FODA se logra a través de:

1. Destinar tiempo para el análisis profundo.

2. Obtener datos e información necesarios.

3. Escoger correctamente el equipo de análisis.

4. Priorizar los elementos dentro de cada categoría: fortalezas, oportunidades,

debilidades, amenazas.

5. Seguir el proceso de planificación según orden de importancia.

Para finalizar, según Chapman (1997) la FODA es una herramienta de gran utilidad para

entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones de negocio y empresas. Y según

Evoli (2007), es una estructura conceptual para el análisis sistemático que facilita la

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades

internas de una organización. Por lo tanto, a través de la matriz FODA es posible determinar

una planificación de estrategias a seguir para aprovechar las fortalezas y oportunidades de

la empresa de manera que los planes a seguir sean altamente efectivos y modificables a lo

largo de su desarrollo. En él se especifica luego de su acción, si fue efectivo o no y

posteriormente en caso de haber ocurrido fallos, es necesario especificar cuáles fueron y las

próximas estrategias a realizar para remendarlo.

Diagrama de Pareto.

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, es una

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Análisis de la investigación 20

gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda

a derecha y separados por barras. Permite asignar un orden de prioridades. El diagrama

permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es

decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes.

Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" a la izquierda y los "muchos

triviales" a la derecha. El diagrama facilita el estudio de las fallas en las industrias o

empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales psicosomáticos, como se

puede ver en el ejemplo de la gráfica al principio del artículo.

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas

no es un proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales hace que sean originados el

80% de los efectos y rebotes internos del pronosticado. El principal uso que tiene el elaborar

este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de prioridades en la toma de

decisiones dentro de una organización. Evaluar todas las fallas, saber si se pueden resolver

o mejor evitarla.

Estas gráficas se pueden generar por programas sencillas de hoja de cálculo como Apache

OpenOffice/LibreOffice Calc y Microsoft Excel, o con herramientas de visualización

como Tableau Software.

Diagrama Ishikawa.

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de cola de pescado, diagrama de

causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su

estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez. Consiste en una

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de

espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar,

que se escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo

XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis

de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos

y servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Kaoru Ishikawa en el año

1943.

Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de causa-

efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En teoría general de

sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que muestra gráficamente las entradas

o inputs, el proceso, y las salidas u outputs de un sistema (causa-efecto), con su

respectiva retroalimentación (feedback) para el subsistema de control.

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Análisis de la investigación 21

Causas.

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de

productos y servicios, fenómenos sociales, históricos, organización, etc. A este eje

horizontal van llegando líneas oblicuas –como las espinas de un pez– que representan las

causas valoradas como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su

vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas paralelas

a la línea central que representan las causas secundarias. Cada grupo formado por una

posible causa primaria y las causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de

causas con naturaleza común. Este tipo de herramienta permite un análisis participativo

mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo

la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el

entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la

solución del mismo.

Mecanizado.

La máquina realiza la operación, sin embargo, el ser humano opera la máquina y es

responsable de seguir la secuencia de operaciones. Un ejemplo es el mecanizado de piezas

con torno universal.

Automatización Industrial.

Uso de sistemas o elementos computarizados para controlar maquinarias y/o procesos

industriales substituyendo a operadores humanos

Automatización Total.

La máquina es totalmente autónoma. no necesita intervención humana. El operador

realiza tareas de supervisión y mantenimiento preventivo.

Clasificación de la Automatización.

Automatización de fábrica– Empaquetadoras– Clasificadoras– Ensambladoras•

Automatización de procesos– Ingenios azucareros–Petroleras– Explotación de minas

Torno.

Se denomina torno a un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar,

roscar, cortar, trapeciar, agujerear, cilindrar, desbastar y ranurar piezas de forma geométrica

por revolución. Estas máquinas-herramienta operan haciendo girar la pieza a mecanizar

(sujeta en el cabezal o también llamado chuck fijada entre los puntos de centraje) mientras

una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado de avance

contra la superficie de la pieza, cortando la viruta de acuerdo con las condiciones

tecnológicas de mecanizado adecuadas. Desde el inicio de la Revolución industrial, el torno

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Análisis de la investigación 22

se ha convertido en una máquina básica en el proceso industrial de mecanizado.

Máquina.

Conjunto de elementos móviles que se aplican para un mismo fin y dan movimiento a un

dispositivo.

Inspección.

Actividad que consiste en examinar y medir las características de calidad de un producto

o servicio.

Parada.

Interrupción o finalización de un movimiento, acción o actividad.

Monitoreo de condiciones.

Es el chequeo del estado de salud del equipo a través de la medición de una variable

física, que se considere representativa del mismo, y su respectiva comparación con valores

estándar o una norma que nos permitan diagnosticar si el equipo está en óptimas condiciones

o si por el contrario su estado está deteriorado (DIN ISO 10816-3).

Calidad total.

Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos

utilizados. Es la satisfacción total del cliente y de la organización o empresa.

Productividad.

Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos

utilizados.

Efectividad.

Relación entre resultados logrados y resultados propuestos.

Eficiencia.

Significa la utilización correcta de los recursos disponibles.

1.7.3 Marco Referencial.

Para realizar la propuesta de esta Tesis, se hará referencia de las siguientes Tesis de

Apoyo, la cual están enfocadas a la aplicación Smed en el área de Metalistería y a la mejora

en el proceso operativo.

Universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, existe la tesis en el Área de

Sistemas Organizacionales, con el Tema: Análisis y mejoras en los procesos operativos del

departamento automotriz en la Empresa ANDEC S.A. TESIS N.- 04201, (Wilson, 2013).

Se toma de referencia esta Tesis por las mejoras que utiliza en su Proceso Operativo, la

parte de análisis interno del área de la Empresa, identificando los problemas, utilizando las

Herramientas de Apoyo como: Análisis Causa-Efecto, Diagrama de Pareto y asignación de

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Análisis de la investigación 23

costos de los problemas.

Universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, existe la tesis en el Área de

Ingeniería de Planta, con el Tema: Análisis del sistema de Producción y aplicación de Smed

en la Línea de Cubiertas de Cocinas MABE ECUADOR. TESIS N.- 3769, (Mayerlin.,

2009).

Se hace uso de esta Tesis ya que su desarrollo es en el área de Metalistería, se utiliza la

Herramienta de Smed lo cual es lo que emplearía para realizar la propuesta planteada en mi

Tema, realizando paso a paso la técnica.

Universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, existe la tesis en el Área de

Ingeniería de Planta, con el Tema: Aplicación del Smed para reducir los tiempos

improductivos del área de Metalistería Línea 5, de MABE ECUADOR S.A. TESIS N.- 3843,

(Wladimir, 2010).

Se hace uso de esta tesis ya que su desarrollo es en el área de Metalistería, se utiliza la

Herramienta de Smed, también tomaré de referencia la Herramienta de Apoyo del FODA y

la Cadena de Valor, lo cual es lo que emplearía para realizar la propuesta planteada en mi

Tema, realizando paso a paso la técnica y su adecuada Herramientas de Apoyo.

1.7.4 Marco Legal.

Como principal ley sobre producción de acuerdo a nuestro tema de proyecto tenemos:

Código Orgánico de la Producción – 29 de diciembre de 2010.

Actualmente se ha enviado al ejecutivo la Ley de Fomento Productivo, documento que

analiza 13 ajuste a la situación productiva del país.

1.7.5 Aspecto metodológico de la investigación

El presente trabajo utilizará la investigación de campo, esta se desarrollará en la planta

de Japosa S.A. la que permitirá conocer el funcionamiento de cada una de las maquinarias

y la investigación documental que se basa en recopilación de información de los manuales

de equipos y procedimientos.

1.7.5.1 Tipo de estudio

El estudio se lo realizará mediante la investigación de campo. “Investigación de Campo.-

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas de la realidad,

con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia; haciendo uso de

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos de forma directa de la realidad;

en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios”. (Rafael

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Análisis de la investigación 24

Arias Blanco, 2011) Utilizando técnicas necesarias para solucionar los problemas existentes

en dicha área, tales como:

1.7.5.2 Método de investigación.

Recopilación de datos, ya sean datos históricos o elaborados en el momento de la

investigación.

“La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación,

el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en un

momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una

investigación en común. En la presente investigación trata con detalle los pasos que se debe

seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes nombradas”. (José

Avilez, 2009)

1.7.5.3 Nivel o tipo de Investigación.

La presente investigación es de tipo Descriptiva y Explorativa. Según los objetivos de

estudio propuesto, la Investigación de Campo puede ser de carácter.

Exploratorio.

Descriptivo.

Interpretativo.

Reflexivo-crítico.

Explicativo o evaluativo.

“El ámbito de la investigación, en cuanto al número de unidades de datos, debe

justificarse en función de los objetivos del trabajo o la tesis, y la posibilidad real que tiene

el estudiante de recolectar la información en el tiempo exigido para su desarrollo y

presentación”.

Descriptiva. Porque se enfocará en describir en ciertos criterios las operaciones y

elementos que intervienen en el proceso productivo de la Empresa.

“Se ocupa de la descripción de fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia

temporal y geográfica determinada. Desde el punto de vista cognoscitivo su finalidad es

describir y desde el punto de vista estadístico su propósito es estimar parámetros. Aquí se

trata de obtener información acerca de un fenómeno o proceso, para describir sus

implicaciones, sin interesarse mucho (o muy poco) en conocer el origen o causa de la

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Análisis de la investigación 25

situación. Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus

características”.

Explorativa. Por la recolección de datos e información necesaria en todas las actividades

que interviene en el proceso productivo. “En este nivel se procura un avance en el

conocimiento de un fenómeno, su propósito es precisar mejor un problema de investigación.

No se plantean preguntas que conduzcan a problemas precisos, se exploran áreas

problemáticas. Habitualmente, se trata de investigación cualitativa, por lo que no se requiere

de manejo estadístico. Este nivel está dirigido a tener un conocimiento general o

aproximativo de la realidad. Comúnmente, se emplea este tipo de investigación en el inicio

de cualquier proceso científico, cuando se quiere explorar algún tópico que ha sido tratado

escasamente, por no tener mucha información sobre el o porque no se dispone de medios

para llegar a mayor profundidad”. (Rafael Arias Blanco, 2011).

1.7.5.4 Fuente y técnica para la recolección de información.

Recolección de Información. La información será obtenida y recolectada en un

cuaderno de notas. La técnica a utilizarse será:

La recolección de datos. Se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación,

el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en un

momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una

investigación en común. En la presente investigación trata con detalle los pasos que se debe

seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes nombradas.

La Observación. Esta se dará en los procesos y los tiempos empleados en el área de

producción, observando a los operadores en su trabajo diario, para lograr un enfoque mayor

en que se llevan para realizar los trabajos programados en el área. “Otra técnica útil para el

analista en su progreso de investigación, consiste en observar a las personas cuando efectúan

su trabajo. Como técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica.

Los sociólogos, sicólogos e ingenieros industriales utilizan extensamente ésta técnica con el

fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de la

organización. El propósito de la organización es múltiple: permite al analista determinar que

se está haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo

toma, dónde se hace y por qué se hace”. (José Avilez, 2009).

1.7.5.4 Tratamiento de la información.

Instrumento de Apoyo. Aplicar técnicas para diagnosticar los problemas con más

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Análisis de la investigación 26

incidencias que afectan a los procesos en el área de investigación tales como: Estudio de

Movimientos y Tiempos, Diagrama Causa-Efecto, Diagrama de Pareto, Análisis FODA,

Ingeniería de métodos.

Estudio de movimientos. Consiste en dividir el trabajo en los elementos más

fundamentales posibles estudiar éstos independientemente y en sus relaciones mutuas, y una

vez conocidos los tiempos que absorben ellos, crear métodos que disminuyan al mínimo el

desperdicio de mano de obra.

Estudio de tiempos. Se define como un análisis científico y minucioso de los métodos y

aparatos utilizados para realizar un trabajo, el desarrollo de los detalles prácticos de la mejor

manera de hacerlo y la determinación del tiempo necesario. Los estudios de tiempo se

utilizan para calcular el valor o contenido de las operaciones en cualquier empresa, mediante

el registro de tiempos y movimientos de trabajos en condiciones determinadas”. (EcuRed,

2014)

Diagrama de Ishikawa. “El primer diagrama causa-efecto fue desarrollado por Kaoru

Ishikawa, en 1943, cuando explicaba a algunos ingenieros de una empresa japonesa cómo

ordenar variados factores de una forma lógica. También se llama de “Diagrama de Ishikawa

o Espina de Pescado”. Es una de las herramientas más eficaces y más utilizadas en acciones

de mejoramiento y control de calidad en las organizaciones, ya que permite, de una forma

sencilla, agrupar y visualizar las razones que han de estar en el origen de un cualquier

problema o resultando que se pretenda mejorar. Tras identificar claramente el problema o

efecto a estudiar (fallos, averías, tiempos de ejecución demasiado largo), se va componiendo

una lista de las distintas causas que hayan podido producir tal efecto, empezando por un

nivel más general y enfocando con más y más detalle las subcausas.

Diagrama de Pareto. “El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que ayuda

a tomar decisiones en función de prioridades, el diagrama se basa en el principio enunciado

por Vilfredo Pareto que dice: El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan

el 20% de las causas que los originan. El diagrama de Pareto es un caso particular del gráfico

de barras, en el que las barras que representan los factores correspondientes a una magnitud

cualquiera están ordenadas de mayor a menor (en orden descendente) y de izquierda a

derecha.

1.7.5.5 Resultado de la información.

El ámbito de la investigación, en cuanto al número de unidades de datos, debe justificarse

en función de los objetivos del trabajo o la tesis, y la posibilidad real que tiene el estudiante

de recolectar la información en el tiempo exigido para su desarrollo y presentación.

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Capítulo II

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico

2.1 Situación actual

2.1.1 Distribución de planta.

Japosa S.A., es una empresa que se dedica a la elaboración de partes mecánicas por medio

de equipos especializados como tornos, fresas y cepillos, para tal actividad el desarrollo de

sus actividades se encuentran claramente definidos, cuenta con un área administrativa y otra

área de proceso, el área administrativa tiene la función de buscar clientes, realizar reuniones

con clientes actuales, y realizar la planificación de trabajos a realizar, el área de procesos

tiene la función de mantener en stock los materiales a requerir y sobretodo realizar los

trabajos coordinados por el área de administración. La ubicación de la planta se describe a

continuación:

Administración: Tulcán 1508 entre Sucre y Colon

Procesos: Km 20 vía Duran Yaguachi

2.1.2 Recursos utilizados en planta.

El área de procesos o específicamente el taller en donde se realizan todos los trabajos se

compone de un local de 30 metros de ancho por 20 metros de largo tal como se muestra en

la Figura No. 1; en el taller se encuentran el recurso humano (Tabla 1) que interviene en la

planificación y ejecución de los procesos y los equipos con los que se fabrican los pedidos

de los clientes, entre ellas los tornos, las fresadoras y equipos adicionales.

Tabla 1. Recursos Humanos.

Cantidad Puesto de Trabajo Sueldo

1 Jefe de planta – taller 1650

1 Asistente planta 410

2 Torneros 580

1 Soldador 510

1 Bodeguero 850

1 Instrumentista 450 Información tomada en Producción. Elaborado por el autor.

En la tabla No. 1 se observa el personal que interviene en el proceso de fabricación de

piezas, se puede concluir que los sueldos están acordes con la media del mercado para cada

puesto de trabajo, sin embargo existe una gran falencia en este rubro de Mano de obra, ya

que los atrasos constante, permisos u otros no justificado ocasionan que muchas veces

durante la planificación semanal de producción se alargue los tiempos y no se cumplan con

los requerimientos del cliente, en la tabla No. 2 se evidencia las faltas durante el periodo

evaluado.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 28

Tabla 2. Mano de Obra - Faltas.

Máquinas Enero Febrero Marzo Abril

Faltas 2 1 3 4

Atrasos 4 0 6 5

Permiso 1 0 2 2

Total 7 1 11 11 Información tomada de Producción. Elaboración por el autor.

Como muestra la Tabla No. 2, el alto número de faltas, atrasos y permisos en relación a

los torneros y soldadores hacen que muchas veces el proceso no sea continuo, la

planificación semanal y el programa diario de producción se cae y no se cumple, por lo que

se hace imprescindible alargar más los tiempos de producción, afectando directamente

tiempo de trabajo y por consiguiente mano de obra.

2.1.2.1 Torno.

El torno es una máquina que permiten mecanizar (hacer rosca, agujerear, desbastar y

ranurar) piezas de forma geométrica por medio de revolución. El principio de operación de

este equipo se basa en el giro de una pieza la cual está sujeta a un cabezal, mientras una

herramienta de corte (cuchillas) son empujadas en un movimiento regulado de avance contra

la superficie de la pieza, cortando la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas de

mecanizado adecuadas. En la figura No. 9 se hace referencia a uno de los tres tornos que la

empresa tiene para el desarrollo de sus actividades.

Figura 9. Torno. Información tomada en Planta. Elaborado por el autor.

2.1.2.2 Fresadora.

Figura 10. Fresadora. Información tomada en Planta. Elaborado por el autor.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 29

La fresadora es una máquina que se utiliza para el mecanizado de piezas por medio de

arranque de viruta en base al movimiento de una herramienta giratoria de varios filos de

corte denominada fresa. En este tipo de proceso se puede trabajar un sinnúmero de diversos

materiales, como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales

sintéticos, superficies planas o curvas, de entalladura, de ranuras, de dentado, etc. La figura

No. 10 muestra una fresadora.

2.1.2.3 Cepillo.

La cepilladora es una máquina que realiza la operación mecánica de cepillado. El

principio de operación de esta máquina consiste en el arranque de material por medio de una

punta en la pieza a trabajar, el objetivo es de elaborar superficies planas, hacer canales y

diversas formas geométricas. La figura No.11 muestra un equipo de cepillo.

Figura 11. Cepillo. Información tomada en Planta. Elaborado por el autor.

2.1.2.4 Cortadora por plasma.

Es un equipo diseñado para realizar el corte de materiales por medio del plasma (cuarto

estado de la materia), el proceso se basa en la elevación de temperatura del material a cortar

muy por arriba de los 20000oC, en este instante se provoca el arco eléctrico a través de la

boquilla del soplete, lo que provoca la ionización del gas empleado y por polaridad adquiere

la propiedad de cortar.

Figura 12. Cortadora de plasma. Información tomada en Planta. Elaborado por el autor.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 30

2.1.2.5 Taladro vertical.

Figura 13. Taladro Vertical. Información tomada en Planta. Elaborado por el autor.

El taladro vertical o llamado también como taladro de columna es un equipo muy

utilizado en el área industrial y de talleres, gracias a este equipo se puede realizar numerosos

agujeros y cortes de gran precisión en cualquier tipo de material, gracias a sujeción y presión

de piezas en la máquina. La figura No. 13, muestra un taladro vertical

La satisfacción del cliente es garantizada con la entrega inmediata del producto o servicio

pactado, respetando los tiempos de entrega, sin embargo, Japosa actualmente no hace

cumplimiento de este valor empresarial, la tabla No. 3 hace referencia a las quejas debido a

causa de no cumplimiento de especificaciones, la misma que a su vez tiene su causa en la

descalibración de las máquinas.

Tabla 3. No cumplimiento de especificaciones.

Máquinas Enero Febrero Marzo Abril

Tornos 3 2 2 2

Total 3 2 2 2

Información obtenida en Producción. Elaborado por el autor.

2.1.3 Estado de máquinas.

Las máquinas y/o equipos utilizados en el proceso juegan un papel fundamental y crítico

en el momento de la aceptación de una oferta, el mantenimiento adecuado y planificado

aumenta y alarga la vida útil de las mismas, sin esta las máquinas poco a poco se maltratan,

se dañan y la vida promedio es corta, por tal razón es de suma importancia observar el estado

actual de las máquinas que se están utilizando para la fabricación de los productos torneados

y fresados.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 31

Tabla 4. Estado de máquinas.

Máquina Adquisición Año de producción Estado

Torno 1 Segunda mano 1991 Regular

Torno 2 Segunda mano Desconocida Malo

Torno 3 Segunda mano Desconocida Malo

Fresadora 1 Segunda mano 1998 Malo

Fresadora 2 Segunda mano Desconocida Malo

Cepillo 1 Segunda mano Desconocida Malo

Compresor A casa comercial 2017 Bueno Información tomada en el campo. Elaborado por el autor.

Como se observa en la tabla No. 4, las máquinas utilizadas tienen su vida de trabajo ya

bien marcada, los equipos han sido adquirido como máquinas de segunda mano, no cuentan

con fecha de fabricación por lo que se puede deducir que estas ya deben tener por lo menos

unos 20 años de trabajo, sobretodo algo que si se puede indicar es que el estado actual es

malo; estas serían causas fundamentales y críticas en el momento de realizar un trabajo y no

poder cumplirlo o entregarlo a destiempo. Solo del equipo de compresor se tiene conocida

la trazabilidad del equipo, fue adquirida hace pocos años en una casa comercial y el estado

de funcionamiento es bueno.

Para una mejor comprensión de la relación que existe entre el estado de las máquinas y

las quejas de los clientes se realiza la identificación de las causas de paralizaciones en la

tabla No.5.

Tabla 5. Causas de Paralizaciones.

Máquinas Causa Enero Febrero Marzo Abril

Torno 1 Falla mecánica 0 0 1 2

Torno 1 Falla eléctrica 1 0 0 0

Torno 1 Descalibración 1 1 0 1

SubTotal 2 1 1 3

Torno 2 Falla mecánica 3 0 2 3

Torno 2 Falla eléctrica 1 1 0 0

Torno 2 Descalibración 2 1 0 1

SubTotal 6 2 2 4

Torno 3 Falla mecánica 1 3 2 2

Torno 3 Falla eléctrica 0 0 1 0

Torno 3 Descalibración 0 2 0 0

SubTotal 1 5 3 2

Total 9 8 6 9 Información tomada en Producción. Elaborado por el autor.

La tabla No. 5, hace referencia a las distintas paralizaciones existentes (causas de las

paralizaciones) que ha tenido la empresa en los meses de enero a abril del 2019, las marcadas

paralizaciones en diferentes meses han provocado que durante estos meses se presente

reiteradas quejas en los clientes.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 32

2.1.4 Productos.

Japosa S.A., tiene una amplia gama de productos y servicios que ofrece, desde el inicio

de sus operaciones ha ido diversificando los servicios prestados, así mismo ha ido

aumentando el personal para cubrir los requerimientos solicitados por los clientes.

Actualmente en este mercado tan competitivo se ha especializado en varios campos, los

principales productos que elabora la empresa tenemos las siguientes:

Construcción de ejes, engranajes y piñones, etc.

Construcción de piezas y partes (torneado, fresado, cepillado, mortajado y

soldaduras especiales).

Trabajos en aceros inoxidables.

Servicio con corte de plasma.

Servicio de tratamiento de corrosión con arenado (SANBLASTING).

Figura 14. Pieza Torneada. Información tomada en Planta. Elaborado por el autor.

Figura 15. Pieza Fresada. Información tomada en Planta. Elaborado por el autor.

Figura 16. Taladrado de pieza. Información tomada en Planta. Elaborado por el autor.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 33

En las Figura No. 14, 15 y 16 se observa los distintos productos que realiza la empresa.

2.1.5 Clientes.

Por ser una empresa de metalmecánica se cuenta con un sinnúmero de clientes de diversas

actividades del mercado, así se tiene clientes como Molinos Champions, Grupo Moderna de

Alimentos, Mutualista Pichincha, Representaciones y Ventas etc, en la tabla No 6, se listan

los principales clientes de la empresa.

Tabla 6. Clientes actuales.

Número de Clientes Clientes

1 Molinos del Ecuador C.A.

2 Mutualista del Pichincha

3 Molidor S.A.

4 Inmocali S.A.

5 Stilindgraf S.A. (Industria Gráfica)

6 Representaciones y Ventas S.A.

7 Molinos Champion S.A.

8 Frenoseguro S.A.

9 Ecuabulk Cia. Ltda.

10 Miller Ecuador

11 ESPOL

12 Grupo Moderna Alimentos

13 Dirección de Aviación Civil

14 Ecuafull

15 Plásticos Gómez Información tomada en el campo. Elaborado por el autor.

2.1.6 Ventas.

Para objetivo de estudio, cumplimiento y validación de este de este proyecto se consideran

las ventas realizadas en los cuatro primeros meses de este año, la tabla No 7, indica las ventas

por equipo utilizado.

Tabla 7. Ventas por máquina.

Máquinas Enero Febrero Marzo Abril Total

Torno 1 6164.84 9581.69 8745.84 8428.92 32921.29

Torno 2 5464.98 6068.17 5968.20 4880.76 22382.11

Torno 3 2875.87 3847.77 3092.05 3074.77 12890.46

Total 14535.39 19497.63 17806.09 16384.45 68223.56 Información tomada en producción. Elaborado por el autor.

En la tabla No. 7 se detalla las ventas realizadas por máquinas, para cualquier torno

utilizado se puede realizar la misma pieza, sin embargo, se ha clasificado de acuerdo a la

complejidad y tamaño de la pieza a elaborar, por eso en el torno 1 se lo utiliza para piezas

grandes, el torno 2 para piezas pequeñas, y el torno 3 es el equipo de respaldo en la cual se

la utiliza de acuerdo a la disponibilidad de los otros tornos.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 34

Hay que considerar que la estandarización de productos a realizar en las diferentes

máquinas ha aportado en la programación de producción. Realizar la elaboración de

especificados productos en una sola máquina ha dado al personal las competencias

necesarias para ejercer su labor de una manera más técnica y profesional.

Tabla 8. Consolidado de Ventas y Pérdidas.

Máquinas Ventas %

Ganancia Ganancia

%

Pérdida Pérdida

Torno 1 32921.29 0.35 11522.45 0.15 1728.37

Torno 2 22411.81 0.40 8964.72 0.15 1344.71

Torno 3 12890.46 0.25 3222.62 0.20 644.52

Total 68223.56 3717.60

Información tomada en producción. Elaborado por el autor.

Como se observa en la tabla No. 8 las ventas por equipos consolidados son $68223.56 en

el periodo evaluado, para determinar las pérdidas se debe considerar que cada equipo que

elabora un producto específico tiene un margen de ganancia, para el torno 1 el margen es de

35%, para el torno 2 es de 40% y el torno 3 es de 25%, realizando los cálculos específicos

se obtiene márgenes de ganancia, sin embargo hay que considerar que por defectos y

problemas de máquinas los trabajos no se entregan a tiempo.

Siendo coherentes a la realidad del estado de las máquinas, el uso de un equipo debe

alargarse (debido a las fallas de máquinas, daño de máquinas, descalibración de máquina, o

falta de personal) incrementando costo de mano de obra y tiempo al realizar una pieza o

producto final, para esto se tiene establecido que el porcentaje de afectación de cada máquina

es de: Torno 1 es de 15%, el torno 2 es de 15% y el torno 3 es de 20%, esto quiere decir que

ya se tiene estandarizado un porcentaje de “perdida” en cada máquina cuando se requiera su

uso. Al realizar los cálculos de la ganancia por el porcentaje de pérdida se obtiene la pérdida

en el periodo evaluado, el cual es de $3717.60.

2.2 Identificación de los problemas

Para la identificación de problemas se partirá desde el concepto macro llevado al proceso

evaluado, para lo cual se realiza el análisis FODA, el cual identifica las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas de un negocio o procedo en nuestro caso, la

metodología indica que debemos hacer referencia a aquellos aspectos críticos en los que en

el proceso tiene impacto.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 35

El proceso es marcado por la operatividad de los equipos utilizados, equipos o máquinas

críticas son los tornos utilizados existen también fresadoras, cepillo y otros equipos que no

son vistos como críticos en este estudio o requerimiento de la gerencia general para este

proyecto, la tabla No. 10 refleja el análisis Foda del proceso evaluado.

Tabla 9. Análisis FODA por procesos.

Análisis FODA

Proceso Fortaleza Debilidad

1.- Precios inferiores en el

mercado.

2.- Conocimiento del

proceso.

1.- Problemas y fallas en máquinas.

2.- Pérdida de confianza del cliente.

3.- Tiempos de entrega

incumplidas.

4.- Falta de mantenimiento de

máquinas.

Oportunidad Estrategias ( FO ) Estrategias ( DO )

1.- Mercado

amplio del negocio.

2.- Personal

competente.

3.- Crecimiento

constante del sector

metalmecánico.

1.- Mejoramiento de

procesos.

2.- Mantener precios

competitivos.

1.- Mejorar satisfacción del cliente

mediante entrega de productos a

tiempo.

2.- Buscar nuevos clientes en base

a capacidad instalada y mantenimiento

planificado.

Amenaza Estrategias ( FA ) Estrategias ( DA )

1.- Tecnología

moderna de la

competencia.

2.- Competitividad

del mercado.

3.- Alto precio de

materia prima.

1.- Entregar productos que

cumplan especificaciones en

bases a mejoramiento de

procesos y máquinas.

2.- Buscar nuevos

proveedores de materia prima.

1.- Analizar la adquisición de

nueva tecnología.

2.- Investigar nuevos mercados

(Nuevos clientes).

Información tomada en campo. Elaborado por el autor.

La tabla No.9 indica cuales son los elementos determinantes en cada factor analizado.

Está bien marcada que el problema en máquinas es una gran debilidad en el proceso para el

no cumplimiento de productos o la demora en la entrega de productos. La planificación del

uso de las máquinas lo realiza el Jefe de Producción en base a las cantidades de órdenes de

pedido existentes y a la capacidad de las máquinas, sin embargo, durante los últimos 12

meses se han perdido varios nuevos clientes y sobretodo la confianza de los clientes actuales,

ya que por daños constante en los equipos han provocado la entrega tardía de los trabajos,

resultando en quejas de los clientes. Esto ha repercutido considerablemente en el desempeño

óptimo de la producción por ende se debe de considerar aspectos operativos que mejoren la

eficiencia de las máquinas.

Al realizar el análisis de las deficiencias productivas determinaron muchas quejas

imponentes.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 36

Las quejas receptadas se han realizado directamente al proceso de Administración,

actualmente no existe un proceso de Satisfacción de Cliente en donde se recepten las quejas

o se mida la satisfacción del cliente, al proceso de producción se han realizado ciertas quejas

directamente de los clientes, pero estas han sido verbales. La base de esta información

permitió realizar la figura No. 17. Se observa que en el periodo mencionado de Mayo del

2018 a Abril del 2019 se reportaron 111 quejas por parte de los clientes, evidentemente se

ve que existe una alza pronunciada a medida que pasa el tiempo, sin embargo la grafico No.

1 es solamente la cantidad de quejas recibidas y no especifican las causas u origen de estas,

El figura 18 nos segmenta el porcentaje de quejas de acuerdo a su origen, como se observa

estas se deben a Retraso en entrega de producto, Falla en la calidad, Materia Prima no

disponible y Problemas de personal.

Figura 17. Quejas Mayo 2018. Información tomada de Jefatura de Planta. Elaborado por el autor.

Figura 18. Causas de las Quejas. Información tomada de Jefatura de Planta Elaborado por el autor.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 37

Figura 19. Causas de Quejas. Información tomada de Administración. Elaborado por el autor.

En el gráfico de Pareto dada en la figura 19, profundiza más sobre las causas del problema

actual y de una manera estadística segmenta y correlaciona en donde está la mayor parte de

los problemas, de acuerdo a esta técnica el 80 % de los problemas recae en los retrasos y

problemas de calidad en la empresa.

2.3 Análisis de los problemas

De acuerdo a la figura No. 19, el 65 % de las quejas se deben a retraso en los pedidos, los

cuales incumplen con la fecha de entrega negociado u acordado entre la empresa y el cliente,

el 17 % pertenecen al rubro de calidad, el cual se asocia a la entrega de productos elaborados

pero que no cumplen con las especificaciones de diseños u acordados por el cliente, el 13 %

tiene que ver con la materia prima, sin embargo este rubro no se debe a la calidad en si del

material si no a la falta de materia prima en inventario al momento de realizar los trabajos,

finalmente se tiene un 5 % debido al personal inexistente. No se han considerado en este

proyecto los incumplimientos de pedidos debido a la no aceptación en el momento del

requerimiento. Esta información correlacionada con la dada en la Tabla No. 4 permite tener

una visión amplia de la situación de la empresa.

En base a la información de las tablas No. 2, 3 4 y 5 se desarrolla el diagrama de

ISHIKAWA (Figura 20), para la identificación de las causales de cada elemento o factor

causal. Este diagrama permite valorar de una manera técnica cuales son las causas de los

principales factores.

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Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 38

Figura 20. Diagrama de Ishikawa. Información tomada de Jefatura de Planta. Elaborado por el autor.

La figura 20 muestra el diagrama de Ishikawa del proceso evaluado, de manera crítica se

evidencia que en la causa principal Maquinaria, el estado en general de las máquinas tienen

mayores causales que las otras causas principales (fallas de máquinas, máquinas dañadas y

descalibración), sin embargo en la causa principal de Mano de obra causales importante es

la falta de personal (inexistencia de persona o falta de personal en el día de trabajo), estas

son causas directas y críticas para la entrega de productos a destiempo a los diferentes

clientes. Esta información es coherente con la información descrita en la Tabla No. 2.

Tabla 10. Problemas causales.

Problema

Identificado Causas Propuesta

Retraso en entrega Falla de máquinas.

Máquinas dañadas

Mantenimiento de máquinas

Adquisición de máquinas.

Problemas de

Calidad

Falla de máquinas.

Falta de precisión

Mantenimiento de máquinas

Adquisición de máquinas.

Materia Prima Falta de circulante No aplicable en este estudio.

Información propia. Elaborado por el autor

En la tabla No. 10 se ha determinado las causas específicas para cada rubro identificado

de la figura 20, se aprecia que las causas para el retraso en las entrega está determinado por

las fallas de las máquinas utilizadas en los diferentes procesos; los problemas de calidad no

hacen referencia a la calidad del material utilizado, sino al incumplimiento de las

especificaciones dadas por los clientes al momento de solicitar los servicios en la

elaboración de los productos; en el rubro de materia prima se debe a la falta de circulante en

la empresa para determinados trabajos. Las propuestas indicadas en la tabla No. 10, se

realizará en el capítulo III.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Demora de entrega de productos

MATERIALES

MEDIDA

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

Ausentismo

Poco personal

MÉTODO

MEDIO AMBIENTE

No presentación de trabajador a

trabajar

Falta de materiales

Inexistencia dematerial mercado

Descalibración

Fuga en piezas de máquina

Maquinarias dañadas

Máquinas sin arreglo programado

No cumplimiento especificaciones

Falla de maquinaria

Máquinas obsoletasDescalibración de

máquina

Falta de orden

Desconocimiento de Programas de Orden y Limpieza

Inexistencia de procedimientos

Calor ambiente

Local - taller cerrado

Falta de manuales de mantenimiento de

máquinas

Inexistencia de sistema de ventilación mecanizado

Falta de personal contratado

Falta de Mantenimiento

Aumento de precio por escases de M.Prima

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Capítulo III

Propuesta, conclusiones y recomendaciones

3.1 Propuesta

En el capítulo II se realizó la identificación del problema actual en el proceso de

producción de la empresa Japosa S.A., de igual manera se identificó cuáles eran las causas

que originaban el problema, en el capítulo III se elabora una propuesta para la eliminación

y/o disminución de las quejas asociadas a esta problemática.

3.1.1 Mantenimiento.

Una de las propuestas de este proyecto es de realizar el mantenimiento completo a los

tres tornos existentes, el cual para una visualización general de lo que implica realizar el

mantenimiento, se debe considerar lo expuesto en la figura 21.

Figura 21. Criterio de Mantenimiento. Información propia. Elaborado por el autor.

La figura 21 muestra las variables que implica realizar un mantenimiento a un (1) torno,

por medio de una lluvia de ideas se pudo considerar las siguientes: Tiempo de trabajo, costo

del mantenimiento, Problemas de competencia en el mercado, Presión por parte de Gerente

(Interna) y de clientes (Externa), y finalmente los clientes que solicitan trabajos.

El tiempo de realizar el mantenimiento sería muy extenso (alrededor de 6 meses), debido

a que no es solo cambiar piezas sino de reparar y realizar piezas que actualmente ya no

existen, el no tener manuales, diagramas y fichas técnicas dificultan el accionar para este

punto. Por lo tanto, el establecer especificaciones de las medidas de cada pieza sería algo

crítico en este factor, alargando el tiempo de esta actividad.

El Costo del mantenimiento juega un papel fundamental, ya que hay que considerar que

para abaratar costo el mantenimiento lo haría personal de la misma empresa, sin embargo,

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 40

involucraría que este personal ya no esté disponible para realizar trabajos y cumplir a los

clientes, sino que trabajaría a tiempo completo en el mantenimiento del torno. Por lo tanto,

se debe considerar por lo menos 3 personas dedicados a esta actividad a tiempo completo.

La competencia en el mercado, sería un factor externo crítico, al no poder cumplir con

las solicitudes de los clientes, se dejaría de vender y por consiguiente los clientes buscarían

nuevos proveedores de servicios. La competencia en este mundo tan cambiante estará

buscando nuevas tecnologías para mejorar sus procesos, por lo tanto, Japosa S.A., no será la

excepción en este medio.

La presión por parte del gerente al no tener un equipo productivo, ver menos clientes, ver

disminuida los ingresos hace que este factor sea crucial en este tipo de proyecto. Las

máquinas deben estar trabajando todas para cumplir con las ventas.

Los clientes papel fundamental en las empresas, al ver no cumplidas sus solicitudes

buscaran nuevas empresas de la misma rama, por consiguiente, la pérdida de cliente y la

inestabilidad son inevitables. La pérdida de clientes es algo que es considerada por la

Gerencia General como negativo.

3.1.2 Compra de Máquinas.

La adquisición, instalación y puesta en marcha de un equipo de alta tecnología permitirá

en un corto tiempo desarrollar productos con la más alta calidad y precisión para el

cumplimiento y satisfacción de los clientes, permitiendo recuperar la confianza y obtener

nuevos clientes a partir de la cadena de ventas. Un equipo de alta tecnología es conocido en

la industria moderna como un centro mecanizado, la cual es un equipo – herramienta

automatizada y controlada por medio de un ordenador. Un torno digital o CNC

(Computerized numeric control, Control Numérico Computarizado), es un equipo capaz de

realizar varias actividades u operaciones dentro de la misma pieza, para la cual utiliza varias

herramientas giratorias de múltiples filos de cortes o aristas, minimizando u eliminado la

mano del hombre durante el proceso efectuado, siendo así que maximiza la producción con

un alto grado de precisión. Por tal razón en la época actual estos equipos son utilizados con

mayor frecuencia en la industria de máquina – herramienta o arranque de material, no tan

solo reducen el costo de producción, sino que también el tiempo en la fabricación de la pieza

y sobretodo la precisión con la que realizan, al ser controlados por una computadora los

cálculos y precisión son bien altos.

Antes de la aparición de las máquinas CNC, se utilizaban las máquinas básicas

convencionales (y se siguen utilizando en muchos talleres, pequeñas y medianas empresas

en el Ecuador) como tornos, fresadoras, etc. La inserción de estos equipos ha permitido que

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 41

los costos de producción se reduzcan maximizando el margen de ganancia al empresario,

además los tiempos de entrega de productos a los diferentes clientes se ven minimizados en

comparación con los tiempos de entrega utilizando equipos convencionales. Otro punto que

hay que considerar es la reducción de mano de obra en el uso de estos equipos.

En la tabla No. 11 se lista las ventajas y desventajas de la compra de un equipo Torno

digital o CNC

Tabla 11. Ventajas y desventajas de un CNC.

Ventajas y desventajas de un CNC

Ventajas Desventajas

Mayor productividad Alta Inversión (adquisición, herramientas,

etc)

Automatización total Tiempo de Instalación ( 2 meses incluye

capacitación)

Tiempos de entrega mínimos Gran ocupación de máquina

Excelente calidad de trabajo Personal especializado

Mayor o alta precisión

Reducción de errores de operarios

Menos mano de obra utilizada

Mantenimiento mínimo Información propia. Elaborado por el autor.

3.1.3 Estructura de un CNC.

3.1.3.1 Control Numérico.

Como se indicó un torno CNC es un equipo herramienta controlado por un equipo

computarizado por tal razón y necesariamente uno de sus principales componentes es el

control numérico, el cual nos indica la historia que el primer diseño de este producto fue por

allá en el año de 1940 por el norteamericano John T Parsons con su empleado Frank L.

Stulen, el control numérico es un equipo en donde se utilizan letras, números y símbolos,

algunos caracteres son:

N – determina la secuencia a seguir o el número de bloque a realizar, posterior a este se

coloca el número del bloque a programar, por lo general este debe estar comprendido entre

1 y 999, sin embargo, la tecnología avanza a pasos gigantesco que cada día aparecen nuevos

conceptos.

X, Y, Z – estas letras determinan a los ejes de coordenadas X, Y, Z (como los ejes en el

plano cartesiano) de la máquina herramienta. Para el caso de los tornos solamente se

emplean las coordenadas X y Z. El eje X se utiliza para el movimiento transversal mientras

se refrenta siendo perpendicular al eje principal del equipo y el eje Z corresponde al

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 42

desplazamiento longitudinal de la herramienta en las operaciones de cilindrado, el eje Y

opera la altura de las herramientas del CNC.

G - son funciones preparatorias que informan al control las características de las

funciones de mecanizado. Está acompañado de un número de dos cifras para programar

hasta 100 funciones.

Figura 22. Control Numérico. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

3.1.3.2 Motor y cabezal principal.

Teóricamente el motor da la potencia real de la máquina y es el responsable del

movimiento giratorio de las piezas, por lo general los tornos CNC se encuentran equipado

con un motor de corriente continua, que actúa directamente sobre el husillo con una

transmisión por poleas interpuesta entre la ubicación del motor y el husillo, siendo

innecesario ningún tipo de transmisión por engranajes.

Dependiendo de las características del motor estos tipos de motores de corriente continua

proporcionan una gran gama de velocidad de giro. En el mercado se encuentran incluso

motores que incorporan dos gamas de velocidades uno para velocidades lentas y otro para

velocidades rápidas, con el fin de obtener los pares de esfuerzo más favorables.

Las características del motor y husillo principal de un torno CNC pueden ser las

siguientes:

Diámetro agujero husillo principal: 100 mm

Nariz husillo principal: DIN 55027 Nº 8 / Camclock Nº 8

Cono Morse Nº 2

Gama de velocidades: 2

Velocidad variable del husillo: I: 0-564 rpm II: 564-2000 rpm

Potencia motor: 15 kw

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 43

Figura 23. Motor. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

3.1.3.3 Bancada y carros desplazables.

Estos equipos al realizar producciones largas necesitan rápidamente desplazar los carros

longitudinal y transversalmente, por tal razón las guías sobre las que se deslizan son

templadas y rectificadas con una dureza del orden de 450 HB. La automatización del

mantenimiento es algo fundamental (engrase automático de guías). Cada carro tiene un

motor independiente que pueden ser servomotores o motores encoder (alta potencia y alto

par a bajas revoluciones). El encoder controla las revoluciones exactas que da el motor y

frena en el punto exacto que marque la posición programada de la herramienta. Como

criterio fundamental, la estructura de la bancada determina las dimensiones máximas de las

piezas que se puedan mecanizar. Ejemplo de la bancada de un torno CNC:

Altura entre puntos: 375 mm

Diámetro admitido sobre bancada: 760 mm

Diámetro sobre carro longitudinal 675

Diámetro admitido sobre carro transversal. 470 mm

Avance de trabajo ejes Z, X. 0-10000 mm/min

Desplazamientos rápidos ejes Z, X 15/10 m/min

Fuerza empuje longitudinal y transversal 9050 N

Figura 24. Husillo. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 44

3.1.3.4 UCP (Unidad central de proceso).

La UCP o CPU es el cerebro de cálculo del torno CNC, gracias al microprocesador que

incorpora. Gracias al avance constante de la tecnología las empresas desarrollan cada día

mejores microprocesadores, existen grandes marcas como FAGOR, FANUC, SIEMENS,

etc., en la figura No. 25 se observa un microprocesador Siemens. Las características de un

torno deben ser coherentes a la UCP a utilizar, por lo que es un criterio en el costo final. Un

criterio importante para un excelente trabajo es la capacidad de almacenamiento de

información, por lo tanto, la memoria del sistema juega un papel importante, existen marcas

como: EPROM, ROM, RAM y TAMPON, que sirven para almacenar los programas y actuar

como un disco duro de cualquier ordenador. Como periférico de entrada el más significativo

e importante es el teclado (ingreso de datos, correcciones e incluso elaboración de

programas) que está instalado en el panel de mandos de la máquina, como periférico de

salida más importante se encuentra el monitor (vemos el proceso de mecanizado y secuencia

de valores).

Figura 25. Procesador Siemens. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

Para la selección en la adquisición de una máquina – herramienta de alta tecnología con

características que requiere la empresa, se ha considerado tres propuestas. La tabla No. 12,

indica las características de las tres máquinas seleccionadas inicialmente, estas máquinas

fueron investigadas de acuerdo a criterios técnicos en el mercado, utilización de empresas

en el sector y por criterio de técnicos en el medio. En base a estas características se realizó

una comparación cualitativa de las ventajas y desventajas de cada máquina seleccionada, en

cada una existen bondades que superan a las otras, sin embargo, las características de la

máquina Optimum hace que prevalezca sobre las otras.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 45

Tabla 12. Características de equipos – Propuestas.

Opción Opción 1 Opción 2 Opción 3 Marca Hitachi Seiky 300 Viwa Optimus

Modelo 300 VTC2160-T400 VMC-1690L3

Año Fab 2008 2018 2018

Procedencia Alemana Mexicana Alemana

Estado Usado Nuevo Nuevo

Potencia 15 kW 7.5 kW 15 kW

Capacidad

Eficiente para elaborar

productos pequeños en

grane escala.

Eficiente y precisa de lotes

pequeños de piezas cortas

(desde una pieza hasta

Varios miles de piezas por

mes).

Con este torno se puede hacer

el trabajo de 5 a 10

tornos paralelos

convencionales con mejor

calidad y precisión.

Eficiente para elaborar

piezas pequeñas y

grandes.

Comparada con un

torno convencional

puede realizar 12 veces

el trabajo de uno con la

más alta precisión.

Valor $33900.00 $34754.63 $31856.95

Ventajas

Equipo existente en Quito –

Ecuador

Menor tiempo de

implementación

Equipo existente en México

Mayor tiempo de

implementación

Equipo existente en

Alemania

Mayor tiempo de

implementación

Desventajas

Equipo con más de 10 años

de fabricación.

Equipo usado.

Mayor probabilidad de

fallas.

Alto valores en

mantenimiento por

mantenimiento correctivo.

Costo de inversión alto.

Alto tiempo de

implementación (2 a 3

meses).

Equipo con más de 10 años

de fabricación.

Equipo usado.

Mayor probabilidad de fallas.

Alto valores en

mantenimiento.

Alto costo de inversión.

Tiempo de

implementación

promedio (2 meses).

Costo de inversión bajo

- medio.

Criterio de

aceptación No seleccionada No seleccionada Seleccionada

Información propia. Elaborado por el autor.

Figura 26. Torno CNC Hitachi Seiki. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 46

Figura 27. Torno CNC VIWA. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

Figura 28. Torno Optimum. Información tomada de internet. Elaborado por el autor.

Los tres principales criterios que se analizaron son: Costo, Tecnología, Productividad. El

costo fue un aspecto importante al omento de la selección, comparado con las otras 2

máquinas, la Optimum es relativamente más baja, la productividad es sumamente alta y el

campo de acción a elaborar producto mucho mayor, la tecnología es alemana encontrando

repuestos con representantes aquí en Ecuador. El torno Hitachi ya es tecnología obsoleta

tiene más de 10 años de fabricación y es usada. El torno Viwa es tecnología moderna pero

el costo es relativamente alto. El torno Optimum prevalece ante los demás. Las figuras No.

26, 27 y 28 muestran las máquinas Hitachi, Viwa y Optimum respectivamente. Las tres

máquinas son tornos CNC.

3.1.4 Costo del proyecto.

De acuerdo a información obtenida por el departamento de producción el costo de

inversión para la adquisición del torno CNC Optimum es de $ 31856.95; en este valor está

incluido el costo de la máquina, la implementación, puesta en marcha y capacitación del

personal de Japosa S.A.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 47

Tabla 13. Cronograma de Implementación.

Actividad a desarrollar Responsable

Tiempo en semanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Negociación de compra GG

Adquisición GG

Transporte de máquina Proveedor

Instalación Proveedor – Producción

Capacitación Proveedor – Producción

Puesta en marcha Proveedor – Producción

Entrega Final Proveedor - GG

Información tomada de Producción, Elaborado por el autor.

La compra de un equipo depende de varios factores a considerar, el costo de inversión es

un factor crítico e importante, al realizar la adquisición de un equipo se debe considerar el

paso de información y tecnología para el cliente, es decir la capacitación juega un papel muy

importante en el momento de negociación. La tabla No. 13 muestra el cronograma de

implementación en donde se describen las actividades a realizar y los tiempos empleados en

la implementación del mismo. Para tener una apreciación del confort y satisfacción del

cliente se propone realizar una encuesta al cliente mensualmente, esta deberá ser enviado

por el responsable del departamento de administración a cada cliente de la empresa. El

objetivo de esto es medir el grado de satisfacción del cliente para los procesos brindados por

la empresa. Entre las principales características de este check list se tiene las siguientes:

Precio

Atención al cliente

Calidad de trabajo

Tiempo de entrega.

En el Anexo No.1 se muestra el check list para realizar la encuesta de satisfacción del

cliente

3.1.5 Análisis Económico.

La adquisición de un equipo es un paso importante en la etapa de vida empresarial ya que

hay que ver las facilidades monetarias para su desembolso, la inversión a requerir deber ser

analizada por medio de indicadores económicos que consoliden la decisión final. En la tabla

No. 14 se indica la inversión a realizar.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 48

Tabla 14. Inversión.

Detalle Costo Total Porcentaje %

Adquisición de máquina $ 28.960,86 90.91

Instalación y montaje $ 2.896,09 9.09

Total de inversión fija $ 31.856,95 100 %

Información tomada de Producción, Elaborado por el autor

La tabla No. 14 indica el detalle de la inversión, la adquisición de la máquina y costo de

envío (inmerso en este valor) corresponden al 90.91% del valor total, el costo de instalación

y montaje (incluido la capacitación a personal) corresponde a un 9.09%, estos valores suman

los $31.856,95 correspondiente al 100% del valor total.

La inyección de los recursos se realizará por medio de financiamiento externo y será

sobre el 100% de la inversión a requerir ($31.856,95); el cuál se deberá cancelar en tres

periodos anuales con los intereses del mercado actual, la tabla No. 15 muestra los datos del

crédito financiado.

Tabla 15. Datos de crédito financiado. Detalle Valores

Crédito Financiado (Inversión Inicial C) $31.856,95

Interés anual 10.21%

Interés mensual ( i ) 0.85%

Número de pagos a 3 años ( n ) 36 Información tomada del Banco Central del Ecuador, Elaborado por el autor

La inyección de los recursos se realizará por medio de financiamiento externo (Institución

financiera, banca privada, etc) y será sobre el 100% de la inversión a requerir ($31.856,95);

el cuál se deberá cancelar en tres periodos anuales con los intereses del mercado actual, la

tabla No. 16 muestra los datos del crédito financiado.

Pago=C x i

1- ( 1+i )-n

Pago=$31.856,95 x 0.85%

1- ( 1+0.85% )-36

Pago=$1030.928

Con los datos de la tabla No. 15 se desarrolla el cálculo del valor a cancelar, para esto se

consideró la inversión a realizar, el interés a la fecha actual y el número de meses a

considerar, en nuestro caso se lo realiza a tres años (36 meses), realizando los cálculos

correspondientes conseguimos el valor de $1030.928 que se debe pagar mensualmente.

Posterior a esto se debe tener en consideración la tabla de amortización que no es otra cosa

que el calendario de pago (en donde se muestra el pago a realizar y los intereses) que una

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 49

institución adquiere al solicitar un préstamo.

Tabla 16. Tabla de Amortización.

Pago

No.

Fecha de

pago Crédito Pago Intereses Deuda

1 1/10/2019 $31.856,95 $1.031,08 $271,05 $31.096,92

2 1/11/2019 $31.096,92 $1.031,08 $264,58 $30.330,43

3 1/12/2019 $30.330,43 $1.031,08 $258,06 $29.557,41

4 1/1/2020 $29.557,41 $1.031,08 $251,48 $28.777,82

5 1/2/2020 $28.777,82 $1.031,08 $244,85 $27.991,59

6 1/3/2020 $27.991,59 $1.031,08 $238,16 $27.198,67

7 1/4/2020 $27.198,67 $1.031,08 $231,42 $26.399,01

8 1/5/2020 $26.399,01 $1.031,08 $224,61 $25.592,54

9 1/6/2020 $25.592,54 $1.031,08 $217,75 $24.779,22

10 1/7/2020 $24.779,22 $1.031,08 $210,83 $23.958,97

11 1/8/2020 $23.958,97 $1.031,08 $203,85 $23.131,74

12 1/9/2020 $23.131,74 $1.031,08 $196,81 $22.297,48

13 1/10/2020 $22.297,48 $1.031,08 $189,71 $21.456,11

14 1/11/2020 $21.456,11 $1.031,08 $182,56 $20.607,59

15 1/12/2020 $20.607,59 $1.031,08 $175,34 $19.751,85

16 1/1/2021 $19.751,85 $1.031,08 $168,06 $18.888,83

17 1/2/2021 $18.888,83 $1.031,08 $160,71 $18.018,46

18 1/3/2021 $18.018,46 $1.031,08 $153,31 $17.140,69

19 1/4/2021 $17.140,69 $1.031,08 $145,84 $16.255,45

20 1/5/2021 $16.255,45 $1.031,08 $138,31 $15.362,68

21 1/6/2021 $15.362,68 $1.031,08 $130,71 $14.462,31

22 1/7/2021 $14.462,31 $1.031,08 $123,05 $13.554,28

23 1/8/2021 $13.554,28 $1.031,08 $115,32 $12.638,53

24 1/9/2021 $12.638,53 $1.031,08 $107,53 $11.714,99

25 1/10/2021 $11.714,99 $1.031,08 $99,68 $10.783,58

26 1/11/2021 $10.783,58 $1.031,08 $91,75 $9.844,26

27 1/12/2021 $9.844,26 $1.031,08 $83,76 $8.896,94

28 1/1/2022 $8.896,94 $1.031,08 $75,70 $7.941,56

29 1/2/2022 $7.941,56 $1.031,08 $67,57 $6.978,05

30 1/3/2022 $6.978,05 $1.031,08 $59,37 $6.006,34

31 1/4/2022 $6.006,34 $1.031,08 $51,10 $5.026,37

32 1/5/2022 $5.026,37 $1.031,08 $42,77 $4.038,06

33 1/6/2022 $4.038,06 $1.031,08 $34,36 $3.041,33

34 1/7/2022 $3.041,33 $1.031,08 $25,88 $2.036,13

35 1/8/2022 $2.036,13 $1.031,08 $17,32 $1.022,38

36 1/9/2022 $1.022,38 $1.031,08 $8,70 $0,00

Información propia, Elaborado por el autor.

Por medio de fórmulas financieras se procedió a realizar la tabla de amortización para los

datos del presente proyecto, la tabla No. 16 muestra la tabla de amortización para los datos

obtenidos. La tabla No. 16 muestra la tabla de amortización del proyecto, se puede

evidenciar el valor del préstamo (Crédito), el interés debido a la operación financiera

realizada y el pago mensual a realizar, los datos se han realizado para los 36 meses

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 50

pretendidos en la deuda. A continuación, se muestra la tabla de amortización del crédito

solicitado (tabla No. 17), la misma se muestra en periodos anuales e indican los gastos

financieros para cada periodo.

Tabla 17. Costos financieros anuales.

Año Detalle

1 $2.813,46

2 $1.790,44

3 $657,95

Total $5.261,86

Información propia. Elaborado por el autor.

De acuerdo a información proporcionada por la Gerencia General el balance de flujo de

caja está dado por la tabla No. 18, en la que consta el flujo de caja para los tres próximos

años. En la misma está considerado los ingresos proyectados, materia prima directa, mano

de obra directa, gastos indirectos, sueldos, participación de los trabajadores (utilidades),

impuestos, etc

Tabla 18. Flujo de caja – consolidado.

Concepto Periodo 0 2020 2021 2022

Inversión Inicial $31.856,95

Flujo de caja - $31.856,95 20.512,67 25.659,74 29.145,75

Información proporcionada por Gerencia General. Elaborado por el autor.

La Tabla No. 19 da los valores del flujo de caja para el periodo 2020 al 2022, con estos

valores se pueden obtener los indicadores financieros como el VAN y el TIR, los que a

continuación se detallan.

3.1.5.1 Tasa Interna de Retorno (TIR).

Este indicador esta deducido por las variables: F (Flujo de efectivo), P (Inversión inicial)

y n (número de años o periodo). La fórmula que relaciona estas variables es:

P=F

( 1+i )n

VAN=-Inversión+F

( 1+i )+

F

( 1+i )n +

F

( 1+i )n+1

0=-31.856,95+20.512,67

( 1+i )+

25.697,74

( 1+i )2 +

29.145,75

( 1+i )3

Hay que considerar que, para la aplicación de este indicador, el valor del VAN se hace

cero “0”, el objetivo es buscar a cuál interés el VAN se iguala a cero. Al realizar la operación

en la fórmula del TIR se obtiene el valor de 55%. De acuerdo al criterio de TIR al obtener

un valor mayor al interés del 10.21% (interés del proyecto) el proyecto es fiable.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 51

3.1.5.2 Valor Actual Neto (VAN).

Este indicador financiero el cual sirve para conocer la rentabilidad de un proyecto que se

está trabajando, es decir, evalúa el resultado de cada proyecto, las variables a intervenir son

las mismas que para la elaboración del TIR, sin embargo, se deben tomar algunas

consideraciones.

VAN=-Inversión+F1

( 1+i )+

F2

( 1+i )n +

F3

( 1+i )n+1

VAN=-31856.95+20512.67

( 1+10.25 )+

25659.74

( 1+10.25 )2 +

29145.75

( 1+10.25 )3

VAN=39.917,35

El valor del VAN para este proyecto es de 39.917,35; como el valor obtenido es positivo

significa que le proyecto genera rentabilidad.

3.1.5.3 Relación Costo - Beneficio (B / C).

Como último indicador financiero se determinará alguna relación existente entre los

beneficios y los costos inmersos en este proyecto. Una fórmula para relacionar estas dos

variables es el coeficiente Beneficio / Costo.

Relación B/C=39.917,35

31.856,95

Relación B/C=1.25

Al realizar esta operación se obtiene el valor de 1.25, lo que significa que la propuesta

generará $1.25 por cada dólar invertido una vez puesta en marcha. La tabla No. 19 indica el

resumen de los indicadores financieros.

Tabla 19. Resumen de los indicadores financieros.

Indicador

Financiero

Parámetro

obtenido Base Conclusión

TIR 55% 10.21% Se considera factible, ya que el 55% del TIR es

mayor a la tasa de descuento

VAN 39.917,35 $31.856,95 Se considera factible, ya que el VAN es superior a la

inversión

Relación

B/C 1.25 1

Se considera factible, ya que la relación B/C es

mayor a 1

Información tomada de la Gerencia General. Elaborado por el autor.

3.2 Conclusiones

Se identificaron las causas de paralización de las máquinas.

Se conoce el estado actual de las máquinas, las cuales se consideran obsoletas.

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Propuesta, conclusiones y recomendaciones 52

Se evidenció la falta de mantenimiento de los equipos, la ausencia de

procedimientos, manuales e instructivos de mantenimiento.

Se consideró el problema de producción como criterio principal en este proyecto, no

se consideró problemas de seguridad industrial como causas de posibles accidentes,

o problemas ambientales como mal manejo de desechos peligrosos o no peligrosos.

3.3 Recomendaciones

Qué el presente proyecto de titulación se considere como línea base para nuevos

estudios y o proyectos de las mismas características o fin.

Qué se integre en el presupuesto general de la organización, el presupuesto para el

rubro de Mantenimiento.

Qué se realice el cronograma de mantenimiento de acuerdo a los manuales de la

máquina adquirida.

Qué se realice y ejecute periódicamente la satisfacción del cliente, para medir

constantemente la evaluación a los procesos de la empresa.

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Anexos

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Anexos 54

Anexo 1

Encuesta Satisfacción de Cliente

Ante todo, le agradecemos la atención por dedicarnos estos minutos de su valioso tiempo,

deseamos sobremanera que esta encuesta nos permita mejorar nuestros métodos de trabajo,

a fin de poderle ofrecer el total cumplimiento de sus expectativas. Su opinión es muy

importante. MUCHAS GRACIAS.

Nota: A fin de mejorar nuestros productos y servicios, rogamos contesten con la mayor

objetividad

Pregunta Excelente Bueno Regular Deficiente Muy

deficiente

Fue atendido con amabilidad

Atención previa ante del

servicio

Su requerimiento cumple con

los solicitado

Su requerimiento fue

cumplido en el tiempo

establecido

El precio del servicio

solicitado es acorde a lo del

mercado

El servicio fue realizado con

materiales de calidad

Se cumple con la expectativa

que Usted tiene sobre nuestros

servicios.

Observaciones

Realizado por: ___________________________________

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Anexos 55

Anexo 2

Tasas de interés

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.

htm

2019-08-09

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