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1 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDICSIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCTIVIDAD EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS NISSAN EN IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE S.A. DE C.V. T E S I S QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: LICENCIADO EN ADMINISTRACION INSDUSTRIAL P R E S E N T A N JACQUELINE YOLANDA GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL MORENO LEAL MEXICO, D.F. 2009

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDICSIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y

ADMINISTRATIVAS

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCTIVIDAD EN LOS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS NISSAN EN IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL

PONIENTE S.A. DE C.V.

T E S I S QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: LICENCIADO EN ADMINISTRACION INSDUSTRIAL

P R E S E N T A N JACQUELINE YOLANDA GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL MORENO LEAL

MEXICO, D.F. 2009

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ÍNDICE

RESUMEN i i

INTRODUCCIÓN ii

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1

1.1 Giro 1

1.2 Historia 1

1.3 Ubicación 3

1.4 Misión 4

1.5 Visión 4

1.6 Política de calidad 4

1.7 Logotipo 5

1.8 Clientes 5

1.9 Proveedores 6

1.10 Mapeo de los procesos de Servicio

1.11 Servicios que brinda NISSAN IMPERIO PONIENTE 8

1.11.1 Mantenimiento de Servicio Preventivo 13

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 15

2.1 Sistemas de productividad 15

2.1.1 Sistemas de productividad en industria automotriz 24

2.2 Gemba Kanrri 25

2.3 Hosin Kanrri 32

2.4 Muestreo de trabajo 33

2.5 Patrón de caminado 35

CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO 36

3.1 Objetivo 36

3.2 Alcance 36

3.3 Técnicas y herramientas aplicadas 36

3.4 Estudio diagnóstico de flujo de unidades y de información 37

3.5 Estudio diagnóstico de productividad, caminado y tiempo ciclo para

servicio mayor, servicio menor, lubricado, lavado, recepción, entrega y control . 41

3.6 Estudio de productividad y de caminado por cada técnico mecánico 42

3.7 Documentación fotográfica del diagnóstico 43

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3.8 Análisis e interpretación de resultados 45

3.8.1 Gráfica individual del tiempo promedio de cada etapa de los servicios. 45

3.8.1.1 Análisis de las graficas 46

3.8.2 Gráfica general de tiempos de cada etapa de los servicios 46

3.8.2.1 Análisis de las gráficas 47

3.8.3 Gráficas de patrón de caminado por cada etapa de los servicios. 48

3.8.3.1 Análisis de las gráficas 49

3.8.4 Gráfica de tiempo por cada técnico mecánico. 49

3.8.4.1 Análisis de las gráficas 49

3.8.5 Gráfica de productividad por cada técnico mecánico 49

3.8.5.1 Análisis de las gráficas 50

3.8.6 Gráfica de patrón de caminado por cada técnico mecánico 50

3.8.6.1 Análisis de las gráficas 50

3.8.7 Propuestas de mejora. 51

CAPÍTULO IV. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 53

4.1 Modelo NIMEX 53

4.2 Modelo Propuesto 54

4.3 Mapeo de Etapa 1 55

4.3.1 Desarrollo del Modelo Propuesto Etapa 1 Insumos 57

4.4 Etapa 2 Conversión 58

4.5 Mapeo de Etapa 3 59

4.5.1 Desarrollo de Etapa 3 Productos 60

4.6 Documentación fotográfica con mejoras implementadas 61

CAPÍTULO V VERIFICACIÓN DE AVANCE Y RESULTADO 64

5.1 Estudio de productividad, caminado y tiempo ciclo para servicio mayor,

servicio menor, lubricado, lavado, recepción, entrega, control y control de3

calidad con las mejoras implementadas. 64

5.2 Estudio de productividad y de caminado por cada técnico mecánico

con las mejoras implementadas 67

5.3 Comparación de estudios iníciales contra los estudios 69

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CAPÍTULO VI ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO 73

6.1 Antecedentes 73

6.1.1 Costo Beneficio Servicio Mayor 74

6.2 Propuesta 75

Conclusiones 77

Bibliografía 78

Glosario 79

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RESUMEN

Se da un panorama de la empresa, desde cómo fue formada, a qué se dedica, sus políticas, cuáles

son los principales clientes, su ubicación, una breve explicación de los servicios que brinda,

esquematiza la interacción de los procesos, así mismo presentan los principales conceptos, teorías

que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la

investigación, con el objeto de proporcionar unidad a los principios teóricos que originan y

sustentan dicha investigación, principalmente de los sistemas de productividad de la industria

automotriz.

Se muestra la situación en la que se encontraba la empresa antes de implementar el sistema de

productividad, con la ayuda de algunas herramientas y combinadas con la observación se

muestran los estudios aplicados a las diferentes actividades del servicio de un vehículo, así como

algunas evidencias fotográficas con el objetivo de visualizar el escenario de la empresa.

Posteriormente se analizaron e interpretaron los diferentes estudios aplicados con la ayuda de

gráficas, para así enlistar todas aquellas oportunidades de mejora encontradas durante los

estudios. Después se analizaron cada una de las mejoras con el fin de saber que tan viable sería

aplicarlas en las áreas correspondientes para así realizar la aplicación de las propuestas, su

respectiva actualización del nuevo estándar de aplicación y evidencia fotográfica con el objetivo de

sustentar el cambio físico del taller, además de realizar el plan de acción para la aplicación de las

mejoras a todo el taller.

Por último se nuevamente se realizaron los estudios aplicados anteriormente pero ahora con las

mejoras ya implementadas en todo el taller mecánico y se comparó la situación anterior contra la

actual con la ayuda de tablas y gráficas.

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INTRODUCCIÓN

El papel que juega la industria automotriz en la economía de México es bastante importante, pues

tiene impactos en otras industrias como la del vidrio, acero y hule. Además, esta industria

contribuye de manera significativa a la generación de empleo y a la atracción de inversión

extranjera directa. Asimismo, es una de las que tiene mayor participación de producción en el

sector manufacturero.

En 1964 existían en México 7 productores en la industria, y de 1989 al año 2001 el número de

plantas automotrices aumentó de 13 a 30. Entre los antiguos productores que han permanecido en

el país están los 3 grandes, Ford, Daimler-Chrysler y General Motors, así como Volkswagen y

NISSAN; Renault reingresó al mercado mexicano mediante una fusión con Nissan (en cuyas

plantas realizaba operaciones de ensamblado), y en el año de 2002 inauguró su primera planta en

Veracruz.

NISSAN siempre queriendo estar en los primeros lugares enfocó su preocupación en la

satisfacción total del cliente no solo en sus productos si no en sus servicios de mantenimiento;

desarrollando un proyecto en donde se ve reflejado el esfuerzo humano para lograr el mejor

resultado con el cliente.

De lo anterior se desarrolla el NSW-D (Nissan Service Way- Dealers) que es un proyecto enfocado

a elevar la productividad del técnico - mecánico en una agencia automotriz, en específico Imperio

Automotriz del Poniente que fue una agencia elegida para realizar una prueba piloto del proyecto.

Los resultados de la prueba fueron tan favorables que pronto se adoptó este hábito de trabajo por

toda la agencia y a nivel nacional.

ii

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CAPITULO I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1 Giro

Compra Venta, Distribución, Comercialización de automóviles nuevos y usados, de sus refacciones

y accesorios.

1.2 Historia

Imperio Automotriz del Poniente S.A. de C.V., se constituye el 17 de marzo de 1997, pero es hasta

el día 7 de Junio del mismo año cuando inicia operaciones comerciales, brindando la compra-

venta de autos nuevos y Semi-nuevos, servicio de mantenimiento, venta de refacciones y

accesorios, posteriormente se agregan los servicios de hojalatería y pintura. En octubre de 2005,

cambia su diseño a modernas instalaciones, adaptando una nueva imagen, y de esta manera

renovándose como una de las agencias más modernas de la era actual automotriz.

Fig.1 Imagen de IAP en el año de 1997 cuando iniciaba sus operaciones

Fig.2 Imagen de IAP en el año 2008 así se ve actualmente con la nueva imagen

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IMPERIO AUTOMOTRIZ DE PONIENTE, S.A. DE C. V., se consolida hoy en día como una de las

30 agencias que pertenecen al GRUPO LÍDER AUTOMOTOR, que es hoy por hoy y desde hace

más de veinte años un grupo distinguido en el ramo automotriz en México y a nivel Latinoamérica.

• 1933: Jidosha Seizo Co, Ltd se establece en Japón como productora y distribuidora de partes y

autos Datsun.

• 1934: La compañía se consolida y toma el nombre de Nissan Motor Co, Ltd.

• 1959: Nissan Motor Co, llega a México como distribuidora de autos de marca Datsun.

• El 11 de septiembre de 1961, se construye Nissan Mexicana S.A. de C.V.

• En 1966, se produce el primer automóvil mexicano: Datsun Sedan Bluebird.

• En 1972, inicia la explotación de unidades en Latinoamérica.

• En 1975, Nissan Mexicana es pionera al establecer el primer laboratorio de pruebas de gases

contaminantes de vehículos

• En 1981, cambia la imagen de Datsun a Nissan en todo el mundo.

• En 1995, Nissan Mexicana es nombrada base de comercialización regional en virtud de que el

60% de las exportaciones de Nissan a Latinoamérica provienen de México

• En 1998 Nissan Mexicana produce desde su planta de Aguascalientes el modelo Sentra para

todo el Continente Americano

• De 1998 a 1999, Nissan Mexicana llega a la producción de 3,000,000 de vehículos, Se inicia

la producción del Scénic, primer vehículo dentro de la Alianza Nissan y Renault

• En 2001, Nissan Mexicana alcanza la cifra de un millón de Autos Tsuru vendidos en su historia

• En 2002 se introduce al mercado mexicano el primer vehículo producto de la Alianza Renault-

Nissan Platina, producido en la Planta de Aguascalientes.

Hoy, se enorgullece en ofrecer un servicio profesional de Mecánica, Hojalatería y Pintura, que

mediante una eficiente productividad y competitividad, asegurando ser una empresa líder en este

ramo, apoyados en una infraestructura tecnológica que respeta el medio ambiente, para asegurar

nuestra permanencia y crecimiento en el mercado automotriz.

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1.3 Ubicación

Imperio Automotriz del Poniente S.A. de C.V.

Av. Magnocentro No. 15, Col. Interlomas

Huixquilucan, Área Metropolitana C.P. 52760

Fig. 3 Croquis de IAP mostrando las calles principales por las que se puede llegar con mayor facilidad

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1.4 Misión

Asegurar que se cuente con personal líder, herramientas y tecnología de punta que nos permita

aprovechar al máximo el talento y capacidades, de todos los colaboradores en la agencia,

buscando continuamente el desarrollo personal y profesional, así como la eficiencia y productividad

institucional

1.5 Visión

Contribuir a que la gente sea reconocida dentro de la industria automotriz mexicana como líder de

gestión del personal derivado del alto compromiso, orgulloso sentido de pertenencia y lealtad de

todos los que colaboran en la organización para lograr resultados deseados.

1.6 Política de calidad

En Imperio Automotriz del Poniente estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de

nuestros clientes ofreciendo honestidad, puntualidad y calidad en servicio y refacciones, mediante

la capacitación constante de nuestro personal y la mejora continua de nuestros procesos.

Para Imperio Automotriz del Poniente la fuente de éxito de la gestión para alcanzar los objetivos

empresariales es su capital humano. Por ello, es importante crear un ambiente laboral saludable y

libre de conflictos a partir de la definición de pautas y políticas que sean implementadas con el fin

de que el trabajo se desarrolle de la mejor forma y se alcancen los objetivos trazados con

anterioridad.

Las políticas guían y trazan el camino para las acciones que se van a realizar y ayudan ante

cualquier obstáculo que pueda presentarse.

Fig. 4 Fotografía del taller de servicio de IAP en donde se cuenta con 13 rampas activas

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1.7 Logotipo

1.8 Clientes

3m México

Arrendomovil De México

Cargill De México S. A De C.V

Carlos De Jesús Aguirre Gómez (Cliente 283170)

Clarian´T México S.A. De C.V

Compañía Cyrnos S.A. De C.V (Cliente: -009045)

Contese S.A. De C.V.

Danone De México S. A De C.V

Euroinsta México S.A. De C.V (Cliente: 003435)

Facileasing S. A De C.V

Ferrocarril Mexicano S.A. De C.V

Ge Capital Fleet Services De México S. A De C.V

General Mills De México S. De R.L. De C.V

Grc Publicidad S. A De C.V (Cliente: 144076)

Grupo Radiocentro S.A. De C.V (Cliente: 283084)

Lemery Laboratorios

Mapfre Tepeyac S. A (Cliente: Ase009)

Motorola De México S. A De C.V

Pasaje De Electrónica El Salvador S.A. De C.V

Pfizer México

Phillips Mexicana

Procter & Gamble

Satélites Mexicanos S. A De C.V

Servicios Administrativos Rpis De R.L C.V

Servicios De Seguridad Privada (Cliente: 005040)

Servicios Sunbeam Coleman De México S.A. De C.V

IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE S.A. DE C.V.

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Volvo Buses Distribuidora De México S.A. De C.V

Waldos Dollar Mart

Xerox De México

1.9 Proveedores

Corporación Mve, S.A. De C.V.

Control Ecológico Corpus Christy S.A. De C.V

Control De Emisiones Interlomas

Gelasino Armando Fabián

Servicios Especializados en Microelectrónica S.A. C.V

Electrónica Clarion S.A. de C.V.

José Juan Cristino Marín

Robles Rectificación

Pits Frenos

Grupo Marcoint

Rafael Vázquez Terrazas

Latinoamericana

Hulera Automotriz

Sánchez León José Ángel

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RECEPCION

REFACCIONES

FACTURACION

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

CONTROL DE

CALIDADLAVADO

ENTREGA

LUBRICADO

CAJA

CONTROL

TELEMARKETINATENCION A

CLIENTES

MAPEO DE LOS PROCESOS ENERO/08

IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE S. A. DE C.V.

Cliente

Requerimientos

del cliente

Cliente

Vehiculo terminado

Retroalimentación

del cliente

PROCESOS DE DIRECCIÓN

REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD

PROCESOS DE MEDICIÓN

ANÁLISIS Y MEJORA

AUDITORIAS INTERNAS

ACCIONES CORRECTIVAS

Y PREVENTIVAS

PROCESOS DE GESTIÓN

DE LOS RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES

MANTENIMIENTO

PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PROCESOS DE DIRECCION

PROCESOS DE OPERACION

PROCESOS DE APOYO

1.10 Mapeo de los Procesos de Servicio.

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1.11 Servicios que brinda NISSAN IMPERIO PONIENTE

RECEPCIÓN

El proceso inicia cuando el cliente arriba a las instalaciones en el carril de recepción y el APS

(asesor profesional de servicio) lo aborda, realizando la recepción como tal.

Esta área es de vital importancia ya que es el primer contacto con el cliente, en esta área el asesor

levanta el requerimiento del cliente, según el caso de la unidad, los servicios más comunes son los

mantenimientos preventivos y correctivos.

Se cuenta con 5 Asesores Profesionales de Servicio (APS) los cuales tiene la función de:

Recibir de manera amable, y sobre todo rápida el auto al cliente.

Dar una bienvenida adecuada.

Preguntar al cliente el motivo de su visita a la agencia.

Checar la unidad.

Levantar una orden de reparación.

Realizar inventario a la unidad.

Revisar la unidad físicamente.

Una vez que el auto ingresa al taller darle seguimiento a la unidad del cliente para que

de esta manera lo tenga informado sobre el avance de su vehículo.

Hacer entrega física de la unidad al cliente.

CONTROL

En esta área se administra el trabajo al taller, asigna hora de entrega y controla la capacidad del

taller.

Una vez que el APS terminó de levantar la O.R (orden de reparación). ésta la pasa a control.

Se cuenta con un controlista y su función es la siguiente:

Recibir las O.R. y registrarlas en la sábana de control electrónica

Asigna a los técnicos el trabajo

Da seguimiento a las unidades en proceso y les informa a los APS

Asigna unidades a lavado

Levanta pre-factura para salida del auto y mete en el sistema el pago de los técnicos

junto con el costo de las refacciones utilizadas en el servicio

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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Este tipo de servicio es necesario para mantener en condiciones óptimas el funcionamiento de los

autos NISSAN, con estos ajustes se garantiza una vida útil mucho mayor, es recomendable el

servicio de mantenimiento menor 5,000 km. o múltiplos, los servicios de mantenimiento mayor

10,000km o múltiplos son obligatorios para conservar su garantía de 3 años o 60,000 km.

A continuación se describen las operaciones que realiza el técnico en el servicio de mantenimiento

preventivo:

Múltiplos de 5,000 Km. (Servicio Menor)

Cambio de aceite de motor

Cambio de filtro de aceite del motor

Revisión o cambio de elemento del filtro de aire

Revisión o cambio de bujías

Revisión y corrección de niveles

Verificación de fugas en frenos, embrague, transmisión manual y automática, caja de

dirección y depósito bomba de dirección hidráulica, lavador de parabrisas, sistema de

enfriamiento

Revisión del nivel o cambio del aceite del transeje manual

Múltiplos de 10,000 Km. (Servicio Mayor)

Revisión de tensión de bandas impulsores (alternador, dirección hidráulica y

compresor de aire acondicionado).

Revisión de fugas de aceite de motor.

Revisión de mecanismos de dirección, eje delantero y suspensión (rótulas y

amortiguadores).

Revisión de sistema de escape.

Revisión del funcionamiento de instrumentos del tablero, claxon, alarma, radio,

controles de aire acondicionado, calefacción y seguros eléctricos.

Revisión de cinturones de seguridad, hebillas, retractores y anclajes.

Revisión de luces en general y alineación de luces.

Revisión de nivel de aceite transeje manual/automático.

Revisión de niveles de aceite dirección hidráulica.

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Revisión de nivel de líquido de frenos.

Revisión de nivel de agua sistema de enfriamiento (solución agua/anticongelante).

Revisión de nivel de agua limpiadores parabrisas.

Revisión de nivel de electrolito del acumulador, limpieza de bornes y tapa.

Revisión de tubería flexible, conexiones del sistema de enfriamiento y fugas.

Revisión de cables de bujías.

Revisión de sistema de carga (alternador).

Ajuste del cable del embrague.

Alineación, balanceo, permutación y presión de llantas.

Revisión, limpieza, ajuste de frenos y ajuste de freno de mano.

Lubricación de cerraduras, bisagras y cerrojo del cofre.

Ajuste de tuercas de brazos de limpiaparabrisas, ajuste de lava-parabrisas.

Ajuste de soportes de motor y transeje.

Cambio de aceite lubricante del motor y filtro.

Cambio de bujías.

Cambio de filtro de aire.

LAVADO

En esta área surgió como un plus para el cliente, cada vez que trajera su auto al taller de servicio,

se le entregaría lavado, sin ningún costo adicional, posteriormente con el paso del tiempo se ha

vuelto un punto de evaluación al servicio.

La primicia es: cada auto que ingrese al taller de servicio saldrá lavado.

En lavado hay actualmente 3 personas y sus actividades son

Tallado del auto

Enjuagado

Secado y

Aspirado

NOTA: En el procedimiento de lavado se especifica cómo deben hacer cada actividad, es decir, de

que lado empezar como tallar, como enjuagar, etc. Por eso esta actividad es también de mucha

labor

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LUBRICADO

Esta área es un adicional al servicio, ya que en algunas ocasiones es necesaria la limpieza y

lubricación del motor para que funciones en condiciones más óptimas.

En esta área se cuenta con 2 lubricadores y realizan lo siguiente:

Sube el auto a una altura de 1.80 mts. en la rampa

Aplica desengrasante en chasis, tolva

Aplica abrillantador

Lavado de llantas por la parte de adentro

Cuando baja la rampa lava perfectamente el motor

Se aplica grasa a las bisagras de puertas y motor

CONTROL DE CALIDAD

En control de calidad como su nombre lo indica es el área que se encarga de verificar que los

trabajos que se requirieron se hayan realizado de manera correcta y que al final el auto no tenga

fallas, realizando una prueba de camino para corroborará que el auto está listo.

El encargado de esta área es solamente una persona, y sus actividades específicas son:

Verificar que el encendido funcione así como

Luces traseras

Stop

Chisgueteros

Verificar niveles de agua

Verificar niveles de aceite

Verifica que el lavado del auto este correcto

Al final hace una prueba del auto, sacándolo a dar un pequeño recorrido alrededor de

la empresa.

Finalmente realiza el llenado de la hoja de control de calidad y si el auto está bien,

anota un “ok” para que el controlista y el APS estén enterados de que si pasó por su

revisión

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ENTREGA

En esta área se entregan loa autos ya terminados, es la parte culminante del servicio de

mantenimiento, el APS debe asegurarse que el cliente está completamente satisfecho y ponerse a

sus órdenes.

La entrega la realiza el APS:

Debe estar terminado el vehículo 45 minutos antes de la hora prometida.

Revisa el auto y llena formato llamado “excelencia y algo más”

Cuando llega el cliente quita protecciones del auto

Le entrega las refacciones cambiadas

Le explica los trabajos que se le hicieron al auto

Una vez que el cliente comprendió lo acompaña a caja

El APS entrega al policía la salida del auto

REFACCIONES

Esta área es parte esencial para la realización del mantenimiento tanto preventivo como correctivo

ya que proporciona las refacciones necesarias para elaborar el trabajo mecánico.

Se cuenta con 2 personas encargadas de surtir refacciones al taller mecánico (denominados

chamucos)

Sus principales funciones son:

Cargar las refacciones a la OR

Llevar refacciones al técnico

Dar precios y existencia de las mismas

Mantener al tanto de la llegada de refacciones pendientes

Llevar la relación de refacciones faltantes para hacer pedido.

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1.11.1 Mantenimiento de Servicio Preventivo

A continuación se muestra el flujo de las operaciones que debe seguir cada técnico al realizar un

servicio de mantenimiento mayor (10,000km y sus múltiplos). Es importante mostrar este flujo ya

que las mejoras del proyecto están enfocadas básicamente a este tipo de servicio y a demás

eficientando este servicio se mejora el servicio de mantenimiento menor (50,00km y sus múltiplos)

porque sus operaciones están contenidas en el servicio mayor.

Fig. 5 Esquema del flujo de actividades para realizar un servicio de mantenimiento.

EL CONTROLISTA ENTREGA LA O. R.

AL TÉCNICO, CONFIRMA LA O.R. Y

TRABAJOS ADICIONALES.

ESTACIONA LA UNIDAD EN RAMPA, CALZA,

ABRIR COFRE Y COLOCAR PROTECCIONES

(SALPICADERAS, VOLANTE Y ASIENTO)

El TÉCNICO BUSCA LA UNIDAD EN EL

ESTACIONAMIENTO Y VERIFICA LOS

DETALLES DE LA UNIDA (PRUEBA) Y

REVISAR CHISGUETEROS

INICIO

REALIZAR INSPECCIÓN VISUAL AL

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

CALIBRAR PRESIÓN DE LLANTAS

INCLUYENDO LA REFACCIÓN E

INSPECCIONAR EL ESTADO DE

AMORTIGUADORES

1.- Inspeccionar bandas,

que se encuentren alineadas.

2.- Inspeccionar mangueras

del sistema de enfriamiento

3.- Inspeccionar fugas en

el radiador, revizar tapon

5.- Revisar el sistema

Electrico, Inspección

cables de bujias

6.- Checar Regimen de carga

Limpieza de bordes

7.- Inspeccionar Luces

Interior en general, tablero

LEVANTAR VEHÍCULO , QUITAR

TORNILLO DEL CARTER, COLOCAR

“RECIPIENTE” DEJANDO DRENAR EL

ACEITE, DESMONTRA FILTRO

INSPECCIONA PUNTOS BASICOS AL

VEHICULO

COLOCAR TORNILLO DEL CARTER Y

FILTRO DE ACITE, RETIRAR “RECIPIENTE”

VEHICULOS QUE REQUIERAN EL CAMBIO

DEL FILTRO DE GASOLINA

8.- Inspeccionar el estado

que se encuentre

la barra estabilizadora

9.- Inspeccionar el juego

Axial de las barrillas

de las bieletas

10.-Inspeccionar juego axial

de las barras tensoras

11.- Inspeccionar fugas en la

trasmisión y motor

(carter y tapa)

12.- Inspeccionar fugas

en el sistema de escape

13.-Inspeccionar fugas

de las laminas reflectoras,

Y gomas de sugeción

14.-Inspeccionar fugas

líneas de fluido del chasis

15.-nspeccionar sujetadores,

que no esten pegando a

las lineas de fluido

INSPECCIONAR EL SISTEMA DE FRENOS,

DESMONTANDO RUEDAS

17.- Inspeccionar

la existencia de fuga en el

empaque del cilindro

18.- Inspeccionar Resortes

que esten bien colocados

y que no tengan daño

19.- Inspeccionar que estén

apretados los tornillos

del plato de sujeción

20.-Inspeccionar que

estén en buen estado

las Mangueras

21.- Inspeccionar que

la tubería se encuentre

en buen estado

22.-Inspeccionar que no este

desprendido la tapa de

sujeción en el amortiguador

traseros y cubre polvos

23.- Inspeccionar el estado

que se encuentren las

botas cubre polvo de flecha

velcon

16.- Torquear la suspensión

en los puntos de sujeción

De la horquillas de dirección

SOLICITUD DE

REFACCIONES

(CHAMUCO)

4.- Revisar tapas de

Amortiguadores delantero y

Soportes de motor

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Fig. 5 Esquema del flujo de actividades para realizar un servicio de mantenimiento.

REALIZAR AFINACIÓN MAYOR,

ALINEAR EL VEHÍCULO POR

COMPUTADORA

FI

N

COLOCAR REFACCIONES USADAS

EN UNA BOLSA, DENTRO DE LA

UNIDAD

BAJAR UNIDAD, VACIAR ACEITE AL

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR,

ENCENDERLO Y REVISAR NIVEL

REVISAR NIVELES Y

AJUSTES BASICO DE LA

UNIDAD.

LLENAR LOS FORMATOS “HOJA DE

AUTO CONTROL” Y “EXCELENCIA

Y ALGO MAS” COLOCAR LETRERO

INSPECCIÓN DE CONTROL DE

CALIDAD ( PRUEBA)

VERIFICAR CON EL

ASESOR, EL

REQUERIMEINTO

NO

BALANCEAR RUEDAS,

AUXILIÁNDOSE CON EL “DIABLITO”

INSPECCIONANDO RINES Y

LLANTAS, QUE SE ENCUENTREN EN

BUEN ESTADO

LA

UNIDAD

REQUIERE

FRENOS

RECTIFICAD

O

DE DISCOS

SI

NO

En los casos que se tarde la

autorización Continuar con el

proceso

REALIZAR LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS,

MONTAR RUEDAS EN LA UNIDAD

Limpieza de

inyectores

Cambio del filtro de

aire

Cambio de

bujías

SOLICITUD

DE

REFACCIONE

S

AUTORIZACIÓ

N

DEL CLIENTE

SI

Liquido de

frenos Liquido de refrigerante

y

lavado del deposito

Agua de

limpiadores Aceite para el

hidráulico

PASA CONTROL

DE CALIDAD

SE ENTREGA LA O.R. A

CONTROL

SI

N

O

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CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL

2.1 Sistemas de productividad

Un sistema de producción es un conjunto de actividades que un grupo humano (por ejemplo, la

familia campesina) organiza, dirige y realiza, de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos,

utilizando prácticas en respuesta al medio ambiente físico.

De esta definición se desprenden algunas conclusiones o consecuencias:

1. Para conocer un sistema de producción, se debería partir de la observación de sus

COMPONENTES: las actividades que allí se realizan, los medios y recursos con que cuenta,

las cantidades y características de las personas que en él viven o trabajan, las propiedades

del suelo o clima, etc.

2. Como en el sistema hay ORGANIZACION y hay RELACIONES, se debería además tratar

de entender las propiedades o proporciones en que estos componentes están presentes; el

rol o función que cada uno cumple y las interacciones que suceden entre los componentes.

Por ejemplo, cómo se distribuye la mano de obra entre los diferentes rubros y actividades del

predio; cómo se distribuyen los ingresos entre consumo, producción y ahorro; cómo la

producción de un rubro contribuye a la generación de productos para el autoconsumo y para

la venta, etc.

3. Finalmente, se necesitará comprender la DINAMICA del sistema de producción, es decir,

su comportamiento a través del tiempo. Por ejemplo, cómo se distribuye la mano de obra a

través del año; cuáles son los meses de mayor actividad y cuáles los de mayor escasez.

El Sistema de producción

También se ha definido la administración de operaciones como la administración de los sistemas

productivos o sistemas de transformación, que son los que convierten los insumos en bienes o

servicios. Los insumos para el sistema son: Energía, materiales, mano de obra, capital e

información. Estos se convierten en bienes o servicios mediante la tecnología del proceso. Las

operaciones de cada tipo de industria varían dependiendo del ramo, al igual que sus insumos.

Un sistema de producción proporciona una estructura que facilita la descripción y la ejecución de

un proceso de búsqueda. Un sistema de producción consiste de:

Un conjunto de facilidades para la definición de reglas.

Mecanismos para acceder a una o más bases de conocimientos y datos.

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Una estrategia de control que especifica el orden en el que las reglas son procesadas, y la

forma de resolver los conflictos que pueden aparecer cuando varias reglas coinciden

simultáneamente.

Un mecanismo que se encarga de ir aplicando las reglas.

Antecedentes y evolución histórica de la teoría de la producción

La función de operaciones existe desde que la gente ha producido bienes y servicios. Aunque el

origen de las operaciones se puede buscar en las civilizaciones tempranas, la mayor parte de

nuestra atención se enfocara a los últimos 200 años. En el siguiente estudio, no se organizara la

historia de función de operaciones en términos estrictamente cronológicos sino de acuerdo a las

contribuciones mas importantes:

División del trabajo. La división del trabajo se basa en un concepto muy simple, el especializar el

trabajo en una sola tarea, puede dar como resultado mayor productividady eficiencia, en

contraposición al hecho de asignar muchas tareas a un solo trabajador. Este concepto se

reconoció desde 400 A.C. cuando Platón, en su obra la "La República" afirmó:

"un hombre cuyo trabajo se confina a una tarea tan limitada debe ser, por necesidad, excelente en

ella."

También los griegos reconocieron este método al asignar algunos trabajadores a la tarea exclusiva

de afilar cinceles de piedra. El primer economista que estudio la división del trabajo fue Adam

Smith. El hizo notar que la especialización del trabajo incrementa la producción debido a 3

factores:

1) el incremento en la destreza de los trabajadores

2) evitar el tiempo perdido debido al cambio de trabajo y

3) la adición de las herramientas y las maquinas.

Después en l832 Charles Babbage hizo notar que la especialización de la mano de obra no solo

incrementa la productividad, sino que también hace posible pagar salarios que solo se refieren a

las habilidades especificas requeridas.

Estandarización de las partes. Se estandarizan las partes para que puedan ser intercambiadas.

De acuerdo con Chase y Aquilano la estandarización, se practicaba en la antigua Venecia en

donde se fabricaban timones para buques de guerra de tal manera que se les pudiera intercambiar.

Eli whitney utilizo partes intercambiables en la producción de mosquetes. Antes de su tiempo, las

partes de los mosquetes e incluso las municiones, se adaptan a cada da mosquete individual.

Cuando Henry Ford introdujo la línea de ensamble de automóviles en movimiento en l913 su

concepto requería de partes estandarizadas así como de especialización del trabajo.

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La revolución industrial. Fue en esencia, la sustitución del poder humano por el poder de las

maquinas. Se dio un gran ímpetu a esta revolución en 1764 cuando James Watt invento el motor

de vapor, que fue la fuente mas importante de poder para las maquinas en movimiento en el caso

de la agricultura y de las fabricas. La revolución industrial se acelero aun más a fines del siglo XVII

con el desarrollo del motor de gasolina y de la electricidad. A principios de este siglo se

desarrollaron los conceptos de la producción en masa, aunque no tuvieron difusión sino hasta la

primera guerra mundial, cuando la industria estadounidense se vio sometida a fuertes demandas

de producción. la edad de la mercadotecnia de masas dio mayor énfasis a la automatización y a la

producción de altos volúmenes. Sin embargo, nuestra sociedad ha entrado ahora a un periodo post

industrial, caracterizado por una vuelta a la economía de servicio y una mayor preocupación por los

ambientes social y natural.

El estudio científico del trabajo. Se basa en el concepto de que se puede utilizar el método

científico para estudiar el trabajo así como los sistema físicos y naturales. Esta escuela de

pensamiento busca descubrir el mejor método para trabajar utilizando el siguiente enfoque

científico.

Observación de los métodos de trabajo actuales

Desarrollo de un método, mejorado a través de la medición y análisis científico,

Capacitación de los trabajadores en el nuevo método y

Retroalimentación constante y administración del proceso de trabajo.

Estas ideas las anticipo por primera vez Frederick Taylor en 1911 y después las refinaron Frank y

Lillian Gilbreth durante la primera década del presente siglo. El estudio científico del trabajo ha

recibido ataques de los sindicatos laborales, los trabajadores y los académicos. En algunos casos,

estos ataques han sido justificados debido a que el enfoque tuvo malas aplicaciones o se utilizó

como una campaña de "aceleración" de la gerencia. Sin embargo los principios de la

administración científica, aun se pueden aplicar al mundo actual si se reconoce la interacción entre

los ambientes de trabajo social y técnico.

Las relaciones humanas. El movimiento de relaciones humanas subrayo la importancia central de

la motivación y del elemento humano en el diseño del trabajo. Elton Mayo y otros desarrollaron

esta línea de pensamiento en la década de los treinta en western electric donde se realizaron los

famosos estudios Hawthorne. En estos estudios se indico que la motivación de los trabajadores,

junto con el ambiente de trabajo físico y técnico, Forman un elemento crucial para mejorar la

productividad. La escuela del pensamiento humano de las relaciones humanas también ha llevado

al enriquecimiento del trabajo, que ahora se reconoce como un método que tiene un gran potencial

para "humanizar el lugar de trabajo" así como para incrementar la productividad.

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Modelos de toma de decisiones. Se pueden utilizar modelos de tomo de decisiones para

representar un sistema productivo en términos matemáticos. Un modelo de toma de decisiones se

expresa en términos de medidas del desempeño, limitantes y variables de decisión. El propósito de

dicho modelo es encontrar los valores óptimos o satisfactorios para las variables de decisión que

puedan mejorar el desempeño de los sistemas dentro de los restricciones aplicables. Unos de los

primeros usos de este enfoque ocurrió en 1915 cuando F.W. Harris desarrollo una formula para la

administración de inventariobasada en la cantidad económica del pedido. En l931, Shewhart

desarrollo los modelos de decisión cuantitativa para utilizarse en el trabajo de control estadístico de

calidad. En l947 George Dantzing desarrollo el método simplex para la programación lineal, lo

cual hizo posible la solución de una clase completa de modelos matemáticos. en la década de los

50 el desarrollo de los modelos de simulación por computadora contribuyo mucho al estudio y al

análisis de operaciones. Y desde 1950 se ha expandido ampliamente el uso de varios modelos de

toma de decisiones en las operaciones.

Computadoras. El uso de las computadoras cambio dramáticamente el campo de la administración

de operaciones desde que entraron a las empresas en la década de los cincuenta. La mayoría de

las operaciones de manufactura emplean ahora computadoras para la administración de

inventarios, programación de producción, control de calidad, manufactura ayudada por

computadora y sistemas de costeo. Además las computadoras se usan cada vez mas en la

automatización de las oficinas y se les usa virtualmente en todos los tipos de operaciones de

servicio.

Clasificación de sistemas productivos.

Sistemas tradicionales de producción

Sistema de producción por encargo: Este se basa en el encargo o pedido de uno o más

productos o servicios. La empresa que lo utiliza sólo produce después de haber recibido el

contrato o encargo de un determinado producto o servicio, aquí se llevan a cabo tres

actividades:

Plan de producción: Relación de materia prima, mano de obra y proceso de producción.

Arreglo físico: Se concentra en el producto.

Previsibilidad de la producción: Cada producto exige un plan de producción específico.

A. Sistema de producción por lotes: Lo utilizan las empresas que producen una

cantidad limitada de un tipo de producto o servicio por vez. También se llevan a

cabo las tres actividades que el sistema anterior:

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Plan de producción: Se realiza anticipadamente en relación a las ventas.

Arreglo físico: se caracterizan por máquinas agrupadas en baterías del mismo tipo.

Previsibilidad de la producción: Debe ser constantemente replaneado y actualizado.

B. Sistema de producción continua: Lo utilizan las empresas que producen un

determinado producto sin modificaciones por un largo período, el ritmo de

producción es rápido y las operaciones se ejecutan sin interrupciones. Dentro de

este sistema se realizan los tres pasos:

Plan de producción: Se elabora generalmente para períodos de un año, con

subdivisiones mensuales. Este sistema lo utilizan fabricantes de papel, celulosa, de

automóviles, electrodomésticos.

Arreglo físico: Se caracteriza por máquinas y herramientas altamente especializadas,

dispuestas en formación lineal y secuencial.

Previsibilidad de la producción: El éxito de este sistema depende totalmente del plan

detallado de producción, el que debe realizarse antes que se inicie la producción de un

nuevo producto.

Sistemas Nuevos de Producción:

Just in Time. El JIT es una filosofía de trabajo -a nivel de toda la empresa- más que un sistema de

producción. Se confunde, a veces, "filosofía JIT" con "técnicas JIT". Las técnicas JIT (SMED,

JIDOKA, POKA-YOKE, KANBAN…) se utilizan, por supuesto, en la filosofía JIT, pero también

pueden aplicarse en otros sistemas. En general, el JIT es un sistema de producción con flujo en

línea que produce muchos productos en volúmenes bajos o medios.

Producción Flexible. Un sistema de producción flexible (en inglés, FMS) consiste en instalaciones

(máquinas, manipuladores de carga y descarga, etc.) totalmente controladas por un ordenador

central, de modo que la instalación pueda funcionar sin atención de personal. Este sistema de

producción es sumamente caro y se utiliza en muy contadas situaciones.

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA

Puede definirse como el proceso de transformación de los factores que ella toma de su entorno, en

productos que generan valor agregado. Todo proceso de producción puede subdividirse en tres

fases:

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar"

Insumos: implica la adquisición, recepción y almacenamiento de materias primas. Pueden

ser materiales o personas.

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Procesos: Conjunto de operaciones a través de las cuales los factores se transforman en

productos. Incluye planta, maquinaria y trabajo. Es decir, la tecnología de los activos

productivos de materiales indirectos y el conocimiento.

Productos: Bienes físicos y/o servicios entregados del productor al consumidor.

ELEMENTOS DE LA PRODUCCION

Los elementos de producción están conformados por :

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar"

Capital

En sistema de producción el capital es el que designa un conjunto de bienes y una cantidad de

dinero de los que se puede obtener, en el futuro, una serie de ingresos. En general, los bienes de

consumo y el dinero empleado en satisfacer las necesidades actuales se representan el los

sistemas de producción. Por lo tanto, una empresa considerará como capital la tierra, los edificios,

la maquinaria, los productos almacenados, las materias primas que se posean, así como las

acciones, bonos y los saldos de las cuentas en los bancos. No se consideran como capital, en el

sentido tradicional, las casas, el mobiliario o los bienes que se consumen para el disfrute personal,

ni tampoco el dinero que se reserva para estos fines.

Se pueden distinguir varias clases de capital. Una clasificación muy común distingue entre capital

fijo y capital circulante. El capital fijo incluye medios de producción más o menos duraderos, como

la tierra, los edificios y la maquinaria. El capital circulante se refiere a bienes no renovables, como

las materias primas o la energía, así como los fondos necesarios para pagar los salarios y otros

pasivos que se le puedan exigir a la empresa.

La cuantía de los rendimientos depende de las ganancias de productividad resultantes del aumento

de capital utilizado en el proceso productivo. Estos aumentos de capital alargan el proceso de

producción (en lugar de producir bienes de consumo hay que esperar a terminar de producir los

bienes de capital: maquinaria, etcétera), por lo que aumenta el tiempo necesario para obtener

rendimientos.

Por lo tanto, se considera que la cantidad de dinero que se ahorra, y en consecuencia la cantidad

de capital creado, dependían del equilibrio entre el deseo de una satisfacción inmediata, derivada

del consumo presente, y el deseo de obtener ganancias en el futuro, derivadas de un proceso de

producción más largo.

Mano de obra

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En los sistemas de producción es necesaria la mano de obra como un elemento fundamental de la

producción, igualmente es el esfuerzo humano realizado para asegurar un beneficio económico en

la organización.

En la industria, la mano de obra tiene una gran variedad de funciones, que se pueden clasificar de

la siguiente manera: producción de materias primas, como en la minería y en la agricultura;

producción en el sentido amplio del término, o transformación de materias primas en objetos útiles

para satisfacer las necesidades humanas; distribución, o transporte de los objetos útiles de un

lugar a otro, en función de las necesidades humanas; las operaciones relacionadas con la gestión

de la producción.

Materiales

En el sistema de producción utiliza materiales para desarrollar su función esencial, la de

transformación de insumos para obtener bienes o servicios; Cada operación del proceso requiere

materiales y suministros a tiempo en un punto en particular, el eficaz manejo de materiales. Se

asegura que los materiales serán entregados en el momento y lugar adecuado, así como, la

cantidad correcta. El manejo de materiales debe considerar un espacio para el almacenamiento.

El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción ya que agrega poco valor

al producto, consume una parte del presupuesto de manufactura. Este manejo de materiales

incluye consideraciones de movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad. El manejo de materiales

debe asegurar que las partes, materias primas, material en proceso, productos terminados y

suministros se desplacen periódicamente de un lugar a otro.

En una época de alta eficiencia en los procesos industriales las tecnologías para el manejo de

materiales se han convertido en una nueva prioridad en lo que respecta al equipo y sistema de

manejo de materiales. Pueden utilizarse para incrementar la productividad y lograr una ventaja

competitiva en el mercado. Aspecto importante de la planificación, control y logística por cuanto

abarca el manejo físico, el transporte, el almacenaje y localización de los materiales.

Riesgos de un manejo ineficiente de materiales

A. Sobrestadía: La sobrestadía es una cantidad de pago exigido por una demora, esta sobrestadía

es aplicada a las compañías si no cargan o descargan sus productos dentro de un periodo de

tiempo determinado.

B. Desperdicio de tiempo de máquina: Una máquina gana dinero cuando está produciendo, no

cuando está ociosa, si una maquina se mantiene ociosa debido a la falta de productos y

suministros, habrá y ineficiencia es decir no se cumple el objetivo en un tiempo predeterminado.

Cuando trabajen los empleados producirán dinero y si cumplen el objetivo fijado en el tiempo

predeterminado dejaran de ser ineficientes.

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C. Lento movimiento de los materiales por la planta: Si los materiales que se encuentran en la

empresa se mueven con lentitud, o si se encuentran provisionalmente almacenados durante

mucho tiempo, pueden acumularse inventarios excesivos y esto nos lleva a un lento movimiento de

materiales por la planta.

D. Todos han perdido algo en un momento o en otro. Muchas veces en los sistemas de producción

por lote de trabajo, pueden encontrarse mal colocados partes, productos e incluso las materias

primas. Si esto ocurre, la producción se va a inmovilizar e incluso los productos que se han

terminado no pueden encontrarse cuando así el cliente llegue a recógenos.

E. Un mal sistema de manejo de materiales puede ser la causa de serios daños a partes y

productos.

Muchos de los materiales necesitan almacenarse en condiciones especificas (papel en un lugar

cálidos, leche y helados en lugares frescos y húmedos). El sistema debería proporcionar buenas

condiciones, si ellas no fueran así y se da un mal manejo de materiales y no hay un cumplimiento

de estas normas, el resultado que se dará será en grandes pérdidas, así como también pueden

resultar daños por un manejo descuidado.

F. Un mal manejo de materiales puede dislocar seriamente los programas de producción.

En los sistemas de producción en masa, si en una parte de la línea de montaje le faltaran

materiales, se detiene toda la línea de producción del mal manejo de los materiales que nos lleva a

entorpecer la producción de la línea asiendo así que el objetivo fijado no se llegue a cumplir por el

manejo incorrecto de los materiales.

G. Desde el punto de vista de la mercadotecnia, un mal manejo de materiales puede significar

clientes inconformes.

La mercadotecnia lo forma un conjunto de conocimientos donde está el aspecto de

comercialización, proceso social y administrativo.

Norma de Calidad Automotriz ISO/TS 16949

LA ISO/TS 16949 (llamada comúnmente "TS2") es un conjunto de requisitos del sistema de calidad

creado específicamente para la industria automotriz. Esta especificación técnica abarca ISO 9001,

sistemas de calidad automotriz internacionales y sistemas de requisitos relativos a los clientes.

Como la TS2 contiene requisitos del sistema de calidad automotriz existentes dentro de las

industrias automotrices de América del Norte y Europa, es la única Certificación necesaria para

surtir a esos mercados. QS-9000 será válida hasta el 14 de diciembre de 2006, (a menos que su

cliente decida otra cosa).

El objetivo de la ISO/TS 16949 es desarrollar sistemas de calidad fundamentales que proporcionen

mejoras continuas, poniendo énfasis en la prevención de defectos, la variación y reducción de

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desperdicio en la cadena de suministros. TS2 alinea los requisitos del sistema de calidad

automotriz internacionales para proporcionar los siguientes beneficios:

Esta norma reconoce la originalidad de cada proceso del proveedor automotriz mientras provee de

herramientas críticas para asistir a su empresa y cumplir mejor los requisitos específicos del

cliente. En lugar de usar el "elemento" o el método de Checklist (lista de verificación) de la norma

CS-9000, ISO/TS 16949 está basada en el enfoque de procesos.

Eliminación de auditorias de certificación múltiples, y reducción de los requisitos de

documentación.

Un modelo de proceso más efectivo y flexible orientado al cliente.

Un marco para manejar y mejorar el negocio completo.

Los proveedores automotrices internacionales más importantes OEM y Tier1 han comenzado por

requerir que sus propios abastecedores estén registrados con TS2. QMI es un miembro del selecto

grupo reconocido por el Grupo de Trabajo Automotriz Internacional (IATF) como certificador

calificado para TS2. Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre cómo

podemos ayudarle con servicios de Certificación y Capacitación. QMI también proporciona

servicios para organizaciones que buscan registrarse a QS-9000 y el suplemento TE.

La certificación conforme a requerimientos técnicos de la norma, es aplicable a las organizaciones

proveedoras de auto partes, materiales y servicios relacionados con la producción de automotores.

Certificación NISSAN

Nissan Mexicana cuenta con sus propios medios de certificación para sus agencias de todo el país,

como parte del compromiso por Nissan Mexicana para elevar la calidad en su servicio y la

satisfacción de sus clientes. Con este programa, Nissan Mexicana busca optimizar en la operación

de sus Centros de Servicio y lograr así la completa satisfacción de sus clientes A través de la

definición de estándares de operación, la capacitación a todo el personal y la vigilancia de su

aplicación, los niveles de productividad y calidad en los trabajos está siendo fortalecida.

La exigencia para otorgar la certificación se basa en metodologías alineadas con normatividades

de calidad internacionales, de tal manera que se garantice el cumplimiento a los requerimientos de

los clientes y el compromiso de todo el personal dentro del proceso de calidad. En este momento

son ya 122 Centros de Servicio los que están trabajando en el programa y estimamos completar el

100% de nuestros Centro de Servicio durante el 2004.

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El primer Centro de Servicio en lograr su Certificación en este programa es Servicio Automotriz

Mel, integrante del grupo Manacar, dirigido por el Sr. Jorge Gaudiano. El segundo Centro de

Servicio en ser certificado es Imperio Automotriz del Poniente y en los próximos meses Nissan

continuará con en este proceso. Con este programa, Nissan Mexicana S.A. de C.V. ratifica el

compromiso que tiene con sus clientes para ofrecerles, además de productos de calidad, servicios

con un alto nivel de confianza y competitividad. Con toda confianza es la frase que identifica al

logotipo diseñado para este programa y esto significa el ratificar el compromiso de todos los

involucrados en darle al cliente el servicio de calidad que merece. Nissan Mexicana felicita a

Servicio Automotriz Mel, así como Imperio Automotriz del Poniente, “por su dedicación y

entusiasmo por elevar su calidad en el servicio y atención a nuestros clientes.

2.1.1 Sistemas de productividad en industria automotriz

En NISSAN la cadena productiva conduce aumentos de la eficacia, funcionando en la eficacia del

98%, puede ser que sea la instalación fabril del coche más eficiente de Europa pero los ingenieros

de Kaizen (mejora continua) en Nissan en Sunderland no están satisfechos.

Un ejemplo ce la eficiencia es el ajuste y la cadena de producción del chasis-1, un equipo de

cuatro ingenieros de Kaizen, plomo de Colin Carr, ha aumentado productividad en 0.16 minutos por

el vehículo y el espacio reducido del línea-lado en el 70% después de diseñar automatizado para

arriba-y-sobre el carrusel que entrega automáticamente piezas del vehículo al operador de la

producción que trabaja en la línea. El operador habría tenido que previamente caminar encima a

un sistema del racking que contiene una variedad de componentes y seleccionar manualmente el

derecho para el vehículo siguiente.

Este proceso de un operador que dejaba la cadena de producción al paso encima a un sistema del

racking fue visto por el equipo de Kaizen como ineficaz. Los ingenieros Midieron operaciones

humanas en centésimas de un segundo y podríamos ver que el sistema actual era no sólo ineficaz

sino también implicó las tensiones innecesarias para el operador implicado. Si fuera posible ahorrar

que un operador de tener que tomar tres o cuatro medidas por el coche y después extrapolar ese

ahorro pequeño sobre millares de vehículos, seria en Kaizen.

Trabajando en sociedad con el ingeniero de ventas regional de cadena de Mike Nicholson, equipo

de Carr diseñó para arriba-y-sobre el carrusel que entrega automáticamente la parte derecha al

ingeniero que trabaja en la línea. El carrusel consiste en un sistema de impulsión automatizado que

mueva una caja de componentes, sobre la distancia más corta, a un operador en la planta de

fabricación. Cada caja se suspende entre dos filamentos de un hueco-perno especialmente

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diseñado cinta transportadora, y es supervisada por los sensores para poder traer rápidamente la

caja correcta de piezas al frente cuando esté requerida. El carrusel se coloca directamente detrás

del operador que presiona simplemente un pedal del pie cuando se requiere la parte siguiente.

El sistema anterior del racking tomó 16 metros cuadrados de espacio de la línea-lado y el nuevo

sistema ha reducido esto cerca sobre el 70%. Como Nissan costado hacia fuera el espacio en

£400 excesivo por el metro cuadrado, los ahorros, particularmente cuando están combinados con

los aumentos de la eficacia, son obvios.

2.2 Genba Kanrri

Es una forma de administrar el campo teniendo como eje la “estandarización y mejora de la

operación estándar”.

Ofrecer los mejores productos y servicios que satisfagan a nuestros clientes

Las bases del Genba Kanri son la estandarización del trabajo y la mejora continua (ciclo Deming)

Para satisfacer cada vez más a los clientes, el taller (Genba) debe entregar cada uno de los

automóviles con una calidad uniforme.

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26

A continuación se muestra el círculo de control basado en la estandarización, el cual representa

las etapas para la estandarización y mejora continua.

Fig.6 Esquema de implementación del Gemba Kanrri

Genba Kanri (Administración del taller):

Actividades que aseguran la calidad de todas las unidades y eliminan lo inútil al hacer girar el

Círculo de Control en base al estándar establecido.

La persona más importante de Genba Kanri es el Jefe de Taller

El jefe de taller es quien ordena directamente las actividades y tiene la capacidad de coordinar los

problemas del taller.

El siguiente esquema muestra los 7 factores del campo de producción plasmados en un mapa de

proceso, el cual tiene como base de conversión la eliminación de los 7 desperdicios.

Establecer el standar

Ejecutarlo Evaluar el resultado

¡¡GGIIRRAARR!! ¡¡IINNSSIISSTTEENN--

TTEEMMEENNTTEE

"Definir lo que se debe hacer y cada uno cumplir lo que se establece"

Realizar el

mejoramiento

PRODUCTOS UNIFORMES

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DEL TALLER

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27

Fig.7 Esquema del mapeo de los factores para la eliminación de desperdicios

En seguida se explican los 7 desperdicios identificados en la producción.

1) Sobreproducción:

Definir lo que se debe hacer y si se ha cumplido, es mejor no hacer nada. Ya que de esta forma se

podrá ver lo inútil de la espera.

Existen casos en que se tiene mucho "colchón" para que las anormalidades que se presenten del

proceso no perjudiquen a los procesos posteriores.

2) Tiempo de espera

Es el tiempo inútil que cualquier persona detecta inmediatamente cuando un operador espera para

realizar su operación.

Faltantes de material

Mal balanceo de la distribución de operaciones

Paro de instalación

3) Transporte

Se refiere al almacenamiento provisional, transbordación y transporte entre procesos.

Estos cambian de lugar solamente, no se produce un valor en su trabajo, sino por el contrario, se

aumenta el riesgo de daño a los materiales debido a ese exceso de transporte.

Mano de Obra *

Material *

Máquina *

Método *

Calidad *

Cumplimiento *

Costo *

RECURSOS OPERACIÓN OBJETIVOS

INPU

T OUPU

T

PP

RR

OO

DD

UU

CC

TT

OO

EELLIIMMIINNAARR LLOOSS 77

DDEESSPPEERRDDIICCIIOOSS

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28

4) Procesos innecesarios (operación inútil)

Existen casos en que se establecen operaciones equivocadas, ya que se definen como necesarias,

siendo en realidad inútiles.

5) Producción de defectos

Cuando se producen defectos es necesario, una re-selección, reparación o producción

complementaria y esto significa trabajo adicional.

El proceso de re-trabajos, no solo es reparar el defecto, sino que además debe retroalimentar al

proceso que los produjo con el objeto de que se reduzcan los defectos y así minimizar los re-

trabajos.

En nuestro taller, debe cumplirse el principio respecto a defectos:

No hacer, no pasar, no recibir.

6) Inventario

Si se tiene mucha existencia, no son visibles los faltantes de abasto ni el incumplimiento de los

trabajos, y se necesita inspección o transporte para tratar el inventario como trabajo adicional.

Hay que definir la cantidad normal de existencia (máx-mín) y su ubicación definida. Establecer

sistema de primeras entradas, primeras salidas.

7) Movimientos innecesarios

¿No se trabaja sin ver los objetos?,

¿La luz no llega al objeto?,

¿El piso no está resbaladizo o no hay desnivel?, etc.

¿Demasiado caminado?

¿la ubicación de las partes no es adecuada al movimiento del cuerpo?

¿No se trabaja en condiciones de inclinación?

En concreto los trabajos mayores del supervisor son:

1. Establecer la operación estándar

2. Desarrollar la técnica de los operadores

3. Impulsar el mejoramiento para eliminar lo inútil y la variación.

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Objetivos De Genba

El Genba tiene 3 objetivos principales que se deben cumplir para el mejor funcionamiento.

Calidad (Quality)

Asegurar la calidad de todas las unidades basados en los requerimientos de los clientes.

"No hacer",

"no pasar",

"no recibir"

Cumplimiento (Delivery)

Terminar lo automóviles con la oportunidad y trabajo de acuerdo a lo planeado en cada hora y por

cada día.

Costo (Cost)

Cumplir los trabajos planeados con los recursos asignados (mano de obra, material y máquina).

Considerando la minimización en el consumo de los recursos.

El método común para NISSAN para administrar los 7 factores de campo es el Círculo de Deming.

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30

En seguida se muestra el círculo de Deming, mostrando las 4 etapas para la implementación y

mejora de la filosofía de Genba Kanrri.

Fig.8 Círculo de Deming para la implementación del Genba Kanrri.

El mejor Genba Kanri

Es donde existen datos diarios del procedimiento y resultado

Aplicar diariamente "Do-Check" basado en la operación estándar

Tomando datos de los factores del taller y conocer los fenómenos que están ocurriendo, por medio de datos

cuantitativos y comunicar a las personas relacionadas a través de tablero visual.

A continuación se muestra el rol y las funciones del supervisor para el Genba Kanrri, conocer el avance de

aplicación de "Genba Kanri" y promover las actividades se aplicará la técnica del Kaizen, esto respetando

cada una de las etapas

Establecer objetivo

Establecer actividades y el estándar

Capacitar en el plan

Ejecutar el Plan

Evaluar procedimiento y resultado

Establecer Tratamiento inmediato

Contramedida Reto

Check

Action

Do

Plan

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Fig.9 Esquema del rol y las funciones del supervisor para Genba Kanri

En el siguiente esquema se muestra el papel del supervisor para el cumplimiento de la producción

y el desarrollo de sus colaboradores.

Fig.10 Gráfico que representa el cumplimiento de la producción y desarrollar a sus colaboradores

El papel del supervisor es el "Cumplimiento con los trabajos planeados", y esto no solamente

incluye obtener la cantidad planeada, sino también los automóviles con alta calidad, a un menor

costo, y con una entrega oportuna

Kaizen

Kaiz

en

Kaiz

en

Kaiz

en

ESTABLECER

EL STANDARD

RESPETAR

EL STANDARD

MEJORAR

EL STANDAR Y

ATACAR DE ORIGEN

EL PROBLEMA

AUTOCONTROL Y

TRATAMIENTO

PREVENTIVO

Step

22 Step 33

44 Step

Step

11

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2.3 Hoshin Kanrri

Es una herramienta que facilita el proceso de dirección de la mejora continua de la compañía, se

refiere a las actividades que garantizan que las políticas de la Dirección General penetren

completamente en la empresa, de forma que todos los empleados tengan actitudes y metas

comunes para seguir el ciclo de control PDCA y superar problemas importantes, lo que les capacita

para conseguir los objetivos

Hoshin = Metodología para establecer el rumbo o dirección estratégica.

Kanri = Control, autocontrol, administración, despliegue, gestión.

¿Para qué sirve?

Para alinear los esfuerzos de todos los integrantes de la empresa en una sola

dirección y cumplir los objetivos.

Para aclarar a toda la empresa lo que queremos lograr y como lo queremos lograr.

Para adelantarnos y hacer frente al cambio rápido, modificando la forma actual de

trabajar.

¿Qué nos ofrece el Hoshing Kanrri?

Un proceso de planificación, ejecución y revisión paso a paso para dirigir el cambio.

Un Concepto sistemático de dirigir el cambio en procesos críticos de los negocios.

Una estructura de planificación que llevará a los procesos críticos seleccionados hasta el nivel de

rendimiento deseado.

Una estimulación de la habilidad para ser adaptativo y capaz de responder a los cambios en el

sistema de negocios.

Una oportunidad para dialogar y consensuar cambios significativos del sistema.

Se realiza por cada nivel jerárquico

Director, Gerentes, Jefes de área, Supervisores, definiendo objetivos conjuntos y los medios

(estrategias) para cumplirlos.

¿Qué son los objetivos y las estrategias?

Los Objetivos pueden definirse como los “resultados esperados”.

Las Estrategias son las actividades requeridas para lograr los resultados esperados y son el motor

del Hoshin Kanri.

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33

2.4 Muestreo de trabajo

El muestreo de trabajo es una herramienta de ingeniería que se utiliza para medir la productividad.

Este estudio se aplicó a todo el personal que participa en el servicio de mantenimiento que brinda

Imperio Automotriz del Poniente S.A de C.V.

En la figura 11, se muestra el formato que se utilizó para medir la productividad de cada técnico; el

procedimiento para el llenado de dicho documento fue como se menciona en seguida:

Por cada vez que un técnico elabora un servicio mayor se tenía que aplicar un formato

Se realizó un conteo cada 15 segundos, al término de este tiempo se marcaba con un línea la

actividad que estaba desarrollando en ese momento; esta actividad se repetía hasta el término del

servicio.

Cuando se tuvieron todos los formatos de los técnicos se concentro en un total de cada actividad,

esto con la finalidad de verificar en donde se tenía que trabajar más y/o eliminar tiempo muerto.

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Fig. 11 Formato de muestreo de trabajo, en éste se determinó la productividad de cada técnico

ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN ( MUESTREO DE TRABAJO )

DETALLE DE LAS OBSERVACIONES

MANEJO DE

HTA.

MANEJO

DE PARTE

PREPARAR

STOCK

CAMINAR EN

ESPER

A

RECIBIR

INST.

OTROS

TOTAL ITEM OPERACIÓN OBS.

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H )

1

2

3

4

TIEMPO DE MUESTREO: AREA: FECHA:

PRODUCTIVO=70 % OBJETIVO

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2.5 Patrón de caminado

Una más de las herramientas de ingeniería en tiempos y movimientos que se utiliza para medir los

desplazamientos que realiza una persona, también conocido como diagrama de araña.

Este formato como nos podemos dar cuenta en la ilustración (Fig. 12), nos muestra un vehículo,

este representa al auto en reparación, las letras nos dan referencia de los puntos que va

recorriendo el técnico de esta manera se pueden ir llenando las columnas escribiendo las letras y

el número de pasos que da de un punto a punto.

NOTA: este mismo formato se utilizó para las demás áreas solo que nosotros lo adecuamos en el

momento de la aplicación

Objetivo

Este formato tiene la finalidad de saber el número de pasos totales que da el técnico por actividad

Fig. 12 Patrón de caminado, con este formato se contaban paso por paso de los técnicos al desplazarse de un

lugar a otro al realizar un servicio.

IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE S. A. DE C.V.

ANÁLISIS DE PATRÓN DE

CAMINADO DE A CANTIDAD DE

PASOS FRECUENCIA

DIAGRAMA PATRON DE CAMINADO (DIAGRAMA DE ARAÑA)

A

B C

D

E

F

G

H

X I J

K

X

X X

X

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36

CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO

3.1 Objetivo

Detectar la problemática que existe en los tiempos muertos que el técnico tiene durante una

actividad y de esta manera aplicar las herramientas y/o técnicas de tiempos y movimientos para la

solución de problemas.

Identificar los principales problemas de tiempos muertos. En particular interesa

conocer los factores que afectan directamente para que el técnico tenga movimientos

innecesarios y consigo tiempos. Cuando nos referimos a factores que afectan nos

referimos a factores humanos y técnicos.

Generar propuestas y prácticas que ayuden a eliminar movimientos y factores

innecesarios.

Generar aprendizaje entre los técnicos y al mismo tiempo aportaciones. El diagnóstico

implica la posibilidad del aprendizaje logrando incorporar una noción más integral y

responsable de las buenas prácticas.

Involucrar y movilizar a los técnicos en la elaboración e implementación de estrategias

de mejoramiento.

3.2 Alcance

Este diagnóstico se realizó en el área de servicio (taller); se analizará todas las actividades que se

ejecutan en una unidad que ingresa a la agencia para un servicio mayor o menor.

3.3 Técnicas y herramientas aplicadas

Las principales técnicas que utilizamos fueron de tiempos y movimientos, las cuales consistieron

en lo siguientes:

Cronometrar el tiempo que un técnico tarda en realizar una actividad llámese

mantenimiento mayor completo, menor, lubricado, lavado, control de calidad e

inclusive la asignación del trabajo.

Contabilizar los pasos que dan igualmente para estas actividades. El conteo de los

pasos se realizaba visualmente y registrando el número de pasos por actividad en un

formato llamado patrón de caminado (explicado en el capítulo II).

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Otra actividad que realizamos fue medir el tiempo productivo de un técnico por

actividad (explicado en el capitulo II), para esta actividad utilizamos otro formato

llamado muestreo de trabajo.

3.4 Estudio diagnóstico de flujo de unidades y de información

Para poder representar este punto se explicará como corre la información (O.R.) y como es el flujo

de la unidad.

Flujo de información (ORDEN DE REPARACIÓN)

Recepción. La información empieza a fluir desde que el cliente llega a recepción y el APS

(Asesor Profesional de Servicio) levanta una O.R. (Orden de Reparación) que será el registro

impreso de la unidad ingresada.

Control. Registra la O.R. en un archivo electrónico para poder asignar el trabajo primeramente

de mecánica.

Mecánica. Una vez que se asignó la unidad el técnico mecánico pasa a la ventanilla de control

por la O.R., esto para que suba por la unidad. Cuando el técnico mecánico tiene la unidad en la

rampa solicita las refacciones a ventanilla de refacciones dando la O.R. al Chamuco (persona

encargada de repartir las refacciones).

Lubricado. Inmediatamente que el técnico mecánico terminó de trabajar la unidad pasa la O.R.

a control para que sea asignada a lubricado, dando al lubricador un vale con los datos de la

unidad. Terminada la actividad se entrega el vale nuevamente a control.

Lavado. Control asigna unidad a lavado entregando un vale rosa con los datos de unidad para

que pueda identificarla. Terminado el lavado se entrega el vale.

Control de calidad. Verifica que los trabajos estén perfectamente realizados y entrega la O.R.

llena con el anexo pertinente a control.

Control. Registra en la sabana electrónica que la unidad está terminada y se pre-factura.

1

2

3

4,5

6, 7

8

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APS. Con la O.R. realiza una inspección de los trabajos que solicitó el cliente y compruebe de

acuerdo a su procedimiento y el trabajo solicitado, esté terminado en tiempo y forma y cuando

llega el cliente entrega O.R. y unidad.

Flujo de las unidades

La unidad llega a recepción

Se sube al estacionamiento en espera de ser asignada.

Es llevada a reparación a una rampa; se sube nuevamente al estacionamiento para ser

llevada a la siguiente actividad.

Se lleva a lubricado y es trabajada y una vez terminada es llevada al estacionamiento al área

de autos en proceso.

La unidad es lavada y se prepara para darle salida, el APS recoge la unidad y la entrega al

Cliente.

.

1

9

2

3, 4

5, 6

7, 8

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A continuación se muestra el lay out del taller y de la planta baja y del estacionamiento del 1º nivel para apreciar el flujo de unidades y de

información

Fig. 13 Planta baja del taller de servicio

Venta de

Refacciones Caja

Publico

Vestidores

Lay Out Imperio

Automotriz del Poniente

ComedorBodega

Mag

no C

entro S

ur

Bodega de

MantenimientoLaboratorio depintura

RefaccionesRectificador

aArchivo

RE

CE

PC

ION

RE

CE

PC

ION

EN

TR

EG

A

Pasaje Ínter lomas

Cota: Mts.

Plano: Planta de Conjunto

Baja

Fecha:junio-2008

Elaboro: Lic. Miguel Angel

Moreno Leal

Lay Out Imperio

Automotriz del Poniente

Mag

no C

entro S

ur

Vía Magna

Cabina de

Pintura

CONTROL

Alineación

Cuarto

de

residuos

Ba

su

ra

Car-liner

Carton

Area de Lavado

Subestación

Electrica

LubricaciónHojalateria y Pintura

Hojalateria y Pintura

Cauarto de

CompresoresBañosOficina

de

Hojalateria y Pintura

Sala

Exhibición

9.60

4.80 4.84.804.80

9.60

4.804.804.804.80

9.609.60

4.804.804.80

9.60

4.804.80

9.60 9.60

93.14

3.150

6.60

12.00

33.825

12.075

1 2Calle Pasaje Interlomas

3 54 6 7 8 9

A5

B5

C5

s

Entrada Salida

D5

10 11

8.97 5.75

8.97 8.97 18

S S

RampaRampa Rampa Rampa Rampa

Rampa Rampa

Rampa Rampa

Rampa

Vehiculos Perdida total Preparación de Vehiculos Nuevos

Estetica de

Vehiculos

Entrega de Unidades

BALANCEO

Zona de

Entrega

1

2,4,6,

8

3

7

4,5

9

1

3

,

4 3,

4

5,6

7

8 8

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D C B A D C B A D C B A D C B A D C B A D C B A D C B A

E F G H E F G H E F G H E F G H E F G H E F G H E F G H

D C B A D C B A D C B A D C B A

HOJALATERIA Y PINTURA

93.14

3.150

33.825

1 2 3 54 6 7 8 9

A

B

C

D

10 11

Hojalateria

Area de autos terminados

Area de autos en proceso

Area de autos en proceso

Gas LP

Hojalateria

Hojalateria

67

9 10

Arriba

5 4 3 2

11

1

8

Fig. 14 Primer nivel del estacionamiento del taller de servicio

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3.5 Estudio diagnóstico de productividad, caminado y tiempo

ciclo para servicio mayor, menor, lubricado, lavado, recepción,

entrega y control

La siguiente tabla nos muestra el promedio de la productividad y el número promedio de pasos

totales que los técnicos (9 técnicos) dan por actividad mencionada; de esta manera nos podemos

dar cuenta en cual etapa del proceso de servicio tenemos nuestro “cuello de botella”.

Tabla 1. Productividad. Caminado y tiempo en realizar cada etapa que participa en el servicio de

Mantenimiento (situación anterior)

Como podemos observar en la tabla, nuestra principal área de oportunidad se encuentra en el

mantenimiento mayor; teniendo un trabajo no productivo de 31.80%, el cual representa 19 minutos

en tiempo muerto de los 58 minutos totales promedio de la operación, así que podemos decir que

en el mantenimiento mayor se encuentra nuestro cuello de botella; por lo que nuestra primer tarea

será reducir en tiempo y forma los tiempos y movimientos de los técnicos en esta actividad, al

reducir el tiempo de dicha actividad automáticamente podemos reducir el tiempo del mantenimiento

menor, posteriormente realizaremos las estrategias pertinentes para las áreas restantes.

item Area Tiempo min CaminadoTrabajo

productivo

Trabajo no

productivo

1 Recepción 16.93 209 73.10% 26.90%

2 Control 42.06 534 72.55% 27.45%

3 Lubricación 20.31 268 82.60% 17.40%

4 Mantto Mayor 58.38 297 68.20% 31.80%

4 Mantto Menor 37.91 264 77.09% 22.91%

5 Refacciones 11.58 209 100.00% 0

6 Lavado 17.1 448 86.76% 13.24%

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3.6 Estudio de productividad y de caminado por cada técnico

mecánico

Los siguientes datos nos muestran la productividad por cada técnico mecánico, esta medición

tomada como diagnóstico de la situación en la que se encontraban.

Se puede observar nos muestra por cada técnico el nivel N-STEP, que es el nivel de conocimiento

certificado por NISSAN, también nos muestra el número de pasos dados, el porcentaje de

productividad y el tiempo, tomados durante la realización de un servicio de mantenimiento Mayor.

Tabla 2. Productividad, caminado y tiempo en realizar un servicio mayor por cada técnico (situación anterior).

Nombre Nivel N-STEP

CaminadoTrabajo

productivo

Trabajo no

productivo%

Tiempo para un

Servicio Mayor

Limpio

Rafael Arenas 1 268 75.34% 24.66% 100.00% 57.35

Erik Ceron 3 297 76.61% 23.39% 100.00% 45.12

Jorge Cornejo. 1 390 86.74% 13.26% 100.00% 51.37

Armando Garcia. sin 382 75.00% 25.00% 100.00% 49.00

Juan Jimenez. 2 568 81.91% 18.09% 100.00% 58.47

Antonio Romero. sin 399 64.45% 35.55% 100.00% 71.73

Hector Ruiz. 3 329 74.05% 25.95% 100.00% 56.12

Oscar Torres. 2 611 56.88% 43.12% 100.00% 58.87

PROMEDIO 405.5 73.87% 26.13% 56.00

PRODUCTIVIDAD

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43

3.7 Documentación fotográfica del diagnóstico

A continuación se muestran las fotografías como evidencia de la situación en que se trabajaba,

tanto de herramientas como de métodos de trabajo.

Fig. 18 Los plomos de la alienadora no estaban clasificados por peso lo que ocasionaba tener tiempos muertos en la búsqueda del indicado.

Fig. 15 Alineadora con sus componentes en desorden

Fig. 16 Los cubre salpicadura se sostenían a base de cordones que hacían que el técnico ocupara más tiempo

Fig. 17 Carrito de aceite sucio y sin identificar

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Fig. 19 Parte superior de carrito porta herramienta Fig. 20 Pestaña de carrito porta herramienta

Fig. 23 Freno roto de carrito porta herramienta

Fig. 21 Gomas de soportes de rampa gastadas Fig. 22 Rampas sin numeración

Fig. 24 Herramienta revuelta dentro del carrito porta herramienta

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45

3.8 Análisis e interpretación de resultados

3.8.1 Gráfica individual del tiempo promedio de cada etapa de

los servicios.

Estas gráficas representan el tiempo promedio por cada etapa que participan para la realización

tanto de un servicio mayo como un servicio menor

16.93

42.06

20.31

37.91

11.5817.1

7.411.04

0

10

20

30

40

50

60

70

Recepción Control Lubricación Mec menor Refacciones Lavado Control de

calidadEntrega

Gráfica de Tiempos Servicio MenorTiempo min

16.93

42.06

20.31

58.38

11.5817.1

7.411.04

0

10

20

30

40

50

60

70

Recepción Control Lubricación Mec mayor Refacciones Lavado Control de

calidad

Entrega

Grafica de Tiempos Servicio MayorTiempo min

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46

3.8.1.1 Análisis de las graficas

Como se puede observar control, el servicio (mayor o menor) y lavado son las áreas que toman

mayor tiempo para su realización (58.38min) en el servicio mayor y (37.91min) en el servicio

menor, el área de control se toma tiempo en asignar pero como consecuencia que los técnicos no

han terminado el trabajo anterior, por lo anterior el principal proceso a analizar y aplicar KAIZEN es

el servicio de mecánica, seguido del proceso de lavado que se convierte en el cuello de botella

para la entrega.

En refacciones aunque en comparación con los demás procesos el tiempo es poco, en la practica

es un tiempo muy considerable ya que el técnico se salta pasos del proceso hasta que llegan las

refacciones para poder segur el proceso, es importante disminuir al mínimo este tiempo.

3.8.2 Gráfica de productividad general por cada etapa de los

servicios

Estas gráficas representan el % de trabajo productivo en promedio de cada etapa que participan

para realizar un Servicio Mayor y un Servicio Menor.

73.10% 72.55%82.60%

68.20%

100.00%

86.76%

42.00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Recepción Control Lubricación Mec mayor Refacciones Lavado Control de calidadEntrega

Muestreo de trabajo Servicio MayorTrabajo productivo

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47

3.8.2.1 Análisis de las gráficas

Como se puede Observar que el proceso de entrega es el que tiene menor % de productividad, ya

que se encontró que hacían muy poco seguimiento a las unidades, el 2º % más bajo es en la

elaboración del servicio tanto mayor (68.20%) como el servicio menor (77.9%).

Los % de las etapas en servicio mayor y menor son las mismas, solo se diferencia en el número de

operaciones de mecánica.

73.10% 72.55%82.60%

77.09%

100.00%

86.76%

42.00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Recepción Control Lubricación Mec menor Refacciones Lavado Control de calidad

Entrega

Muestreo de trabajo Servicio MenorTrabajo productivo

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48

3.8.3 Gráfica de patrón de caminado por cada etapa de los

servicios.

A continuación se muestra el número de pasos dados en cada etapa que participa para la

realización del servicio mayor y menor.

209

534

268297

209

448

31

0

100

200

300

400

500

600

Recepción Control Lubricación Mec mayor Refacciones Lavado Control de

calidad

Entrega

Patrón de caminado Servicio MayorCaminado

209

534

268 264209

448

31

0

100

200

300

400

500

600

Recepción Control Lubricación Mec menor Refacciones Lavado Control de calidad

Entrega

Patrón de caminado Servicio MenorCaminado

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49

3.8.3.1 Análisis de gráfica

Se puede observar en las gráficas en control se tiene el mayor número de pasos dados (534), pero

ya que es una área en la cual se tiene recorridos establecidos y aunque esta en un rango muy alto

esta dentro de los parámetros normales que es de 530-560 pasos dados, el proceso de lavado es

el que sigue con 448 paso dados, esta área se muestra de esta forma ya que se está contando el

tallado, enjuagado secado y aspirado que lo realizan en equipo de dos para tallado y enjuagado y

dos para secado y aspirado.

El punto crítico está en los procesos de mecánica (mantto. menor y mayor) son los que siguen con

mayor número de pasos 264, 297 respectivamente, área en la cual se dirige el 80% de las mejoras.

3.8.4 Gráfica de tiempos por cada técnico mecánico

A continuación se muestra gráficamente el tiempo en minutos, el trabajo productivo y los pasos

dados por cada técnico mecánico durante una muestra de servicios de mantenimiento mayor.

3.8.4.1 Análisis de las gráficas

Como se puede observar Antonio Romero es el técnico que se tarda más tiempo en realizar el

servicio mayor con 71.73 min. Y Eric Cerón con 45.12 es el técnico que tarda menor tiempo en

realizar el mismo servicio.

3.8.5 Gráfica de productividad por cada técnico mecánico

Mues treo de trabajo S ituac ión anterior

75.00%81.91%

64.45%74.05%

56.88%

75.34% 76.61%

86.74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R afaelArenas

E rikC eron

J orgeC ornejo.

ArmandoG arcia.

J uanJ imenez.

AntonioR omero.

HectorR uiz.

O scarT orres .

T rabajo productivo

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3.8.5.1 Análisis de las gráficas

Se puede observar que el técnico Jorge Cornejo es el que tiene un mayor porcentaje de trabajo

productivo 86.74% y el técnico Oscar Torres es quien tiene el porcentaje más bajo de trabajo

productivo 56.88%.

3.8.6 Gráfica de patrón de caminado por cada técnico mecánico.

3.8.6.1 Análisis de las gráficas

Como se puede observar el técnico Oscar Torres es quien más desplazamientos tiene y por

consiguiente un mayor número de pasos (611) y el técnico con menor número de pasos dados es

Rafael Arenas (268).

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3.8.7 Propuestas de mejora

Se enlistan todas las propuestas de mejora para el área de mecánica (servicio de mantenimiento

mayor) se toma en cuenta este mantenimiento ya que en su contenido se encuentra el

mantenimiento menor.

Ítem Concepto Propuesta

1 Balanceadora Reubicarla al centro del taller para que todos tengan acceso

2 Balanceadora Clasificar los plomos y colocar ayudas visuales

3 Balanceadora Colgar los aditamentos de la balanceadora cuando no se estén utilizando

4 Balanceadora Colocar 4 diablitos para facilitar el transporte de las llantas a la

balanceadora (falta 2 diablos)

5 Balanceadora Sustituir las pinzas para quitar y poner los plomos

6 Bancos de trabajo Reubicar 1 por cada 3 estaciones

7 Bancos de trabajo Colocarles cuando menos 2 tornillos de trabajo en las esquinas

MOVERLO AL ÁREA PILOTO

8 Botes de basura Reubicar por cada 3 estaciones (MOVERLO AL ÁREA PILOTO)

9 Botes de basura Estudio Sobre el tamaño en base a lo que van a contener (MOVERLO

AL ÁREA PILOTO)

10 Carrito porta

herramienta Hacer abertura para que el técnico pueda tener acceso a trabajar

11 Carrito porta

herramienta Arreglar los frenos

12 Carrito porta

herramienta Colocar anti-derrapante en parte superior

13 Carrito porta

herramienta

Hacerlo más alto (ADAPTAR UNA BASE DE MADERA PARA FACILITAR

LIJADO DE BALATAS)

14 Carrito porta

herramienta

COLOCAR UN PERFIL INTERNO EN LAS CUATRO PATAS A FIN DE

MOVERLO A DIFERENTES MEDIDAS

15 Carrito porta

herramienta Utilizar el espacio inferior para los fluidos

16 Cubre salpicaderas Sustituir cintas por imanes en cubre-salpicaderas

17 Gavetas de

herramientas

Realizar plantilla para colocar herramientas dentro del cajón y que se

mantengan en su posición.

18 Lavado Utilizar karcher en enjabonado

19 Lavado Utilizar sistema RETRACTIL EN KARTCHER

20 Lubricación Utilizar sistema RETRACTIL en Karcher

21 Lubricación Utilizar o desechar el equipo que no se utiliza en la parte superior

22 Rampa Colocar las gomas de las patas

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Ítem Concepto Propuesta

23 Rampas No utilizar rampas como estacionamientos

24 Robotines Reubicar 1 por cada 3 estaciones (ROTULAR)

25 Robotines Habilitar los que tienen disponibles y eliminar las charolas de recepción

de aceite que tienen los técnicos

26 Técnicos Tapones para los oídos

27 Técnicos Que porten trapo papel y estopa en su overol

28 Técnicos Utilizar el carrito porta herramientas en cada movimiento durante el

servicio de mantenimiento o reparación.

29 Facilitar el surtido de

aceite

Colocar ayudas visuales en el bote que indique la cantidad de aceite que

debe colocar

30 Facilitar el surtido de

aceite Tener recipientes de cada medida necesaria

31 Facilitar el surtido de

aceite Adquirir dosificadores

32 Método de utilización

del carro

Una vez que se ejecute la mejora se debe actualizar el procedimiento,

capacitar al técnico en su metodología y dar seguimiento para garantizar

que se utilice

33 Mecánica

Analizar la opción de adquirir un banco móvil para las reparaciones de

marchas, motores, etc.(SE ANALIZA QUE LOS DESARROLLADOS

SEAN LOS ÓPTIMOS)

34 Basura División del tambo para diferentes basuras

35 plataformas Realizar una bajada de aire en ambos lados de la plataforma para

conectar pistola neumática

36 Estacionamiento

Identificación del status de unidades (ADOPTAR TABLERO KAN BAN Y

LA LOCALIZACIÓN DEL TABLERO SERÁ ARRIBA EN EL

ESTACIONAMIENTO)

37 Control Abrir ventanilla de control a refacciones para agilizar entrega de piezas

38 General Utilización del equipo básico de seguridad en todas las áreas

39 área modelo Aplicar estrictamente 5S en área modelo (identificación de garrafones,

acomodo de herramienta, seguridad, etc.)

40 5`s REVISIÓN DE CINCO ESES EN BOTES DE BASURA DE PLOMOS

41 5`s RETIRAR BATERÍAS Y BASTIDOR DE ASIENTO EN ZONA DE

BALANCEADORA

42 5`s DEFINIR LUGAR PARA TORRES

43 5`s CINCO ESES SOBRE BANCO PILOTO

44 Carrito porta

herramienta QUITAR EL FILO DE LA REBABA

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CAPÌTULO IV. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

4.1 Modelo NIMEX

El siguiente esquema muestra el modelo que NISSAN Mexicana implementó para el desarrollo del proyecto NPW-D, el cual tiene como

base la filosofía del Gemba Kanrri que es necesaria para el desarrollo y aplicación del Justo a Tiempo (JIT), Sistema de Control de Calidad

(SQC), Manejo Total de la Producción (TPM) creando el camino para la implementación del Manejo Total de Calidad con la filosofía del

Hoshin Kanrri logrando el DOUKI SEISAN (Sistema de Producción Ideal).

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4.2 Modelo Propuesto NPW-D

A continuación se presenta el modelo propuesto, el cual muestra las etapas necesarias para la implementación de las mejoras encontradas

para el proyecto.

MEJORAR LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE CLIENTES

PR

OM

OC

IÓN

DE

LA

SA

TIS

FA

CC

IÓN

D

EL

CL

IEN

TE

PERSONAL CALIFICADO

MATERIAL Y EQUIPO

UTILIDAD

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

ETAPA 3

PRODUCTOS

(OUT-PUT)

ETAPA 2

CONVERSIÓN

NPW-D

ETAPA 1

INSUMOS

(RECURSOS)

CALIDAD EN

EL SERVICIO

REDUCCIÓN DE COSTO

INCREMENTO DE

UTILIDAD

MEJORAR LA EFICIENCIA

REDUCCION DE LEAD TIME

TIEMPOS INÍCIALES

FILMACIÓN

DE LA

OPERACIÓN

REDUCCIÓN TIEMPO

REDUCCIÓN

DE PASOS

CAPACITACIÓN

DE NUEVO PROCESO

CAMBIO DEL LAY OUT

DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE ENTREGA

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4.3 Mapeo de Etapa 1

El siguiente el mapeo muestra la composición de la etapa 1 (INSUMOS) del modelo propuesto

MAPA DE PROCESO ETAPA 1 INSUMOS

IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE S.A. DE C.V.

PROVEEDOR:

3. Imperio Automotriz Del Poniente

4. UPIICSA 5. NIMEX

REQUISITOS:

2. A) Manejo de equipo de diagnóstico

B) Manejo de equipo de cómputo C) Proactivo D) Experiencia mínima de 2 años en el puesto

3. A) Conocimiento en herramientas estadísticas y de calidad

B) Conocimiento en norma de calidad C) Manejo de mapeo de procesos D) Conocimiento en ingeniería industrial

4. A) Dominio en normas NIMEX b) Enfoque a procesos c) Certificado por NIMEX d) Experiencia en la implementación del proyecto NPW-D e) Experiencia en trato con distribuidoras f) Experiencia en el ramo automotriz

MATERIALES / CONSUMIBLES:

Papelería.

DOCUMENTOS / PROCEDIMIENTOS:

Manual NSSW.

Manual de Nueva Imagen Corporativa (Capítulo 5).

Circulares de NISSAN Mexicana.

Procedimiento de Venta Tradicional y Lujo (PR-VT-01).

DEPARTAMENTO:

Gerencia de Servicio

DUEÑO DEL PROCESO:

Gerente de Servicio

PROPÓSITO DEL PROCESO: Contar con los mejores recursos (entradas) para el desarrollo del

proyecto NPW-D

INSUMOS:

PERSONAL

1. Técnicos

Mecánicos 2. PERSONAL DE

STAFF 3. ASESOR NIMEX.

PROVEEDOR

1. IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE 2. IMPERIO

AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE

INSUMOS:

MATERIALES Y EQUIPO

1. CRONÓMETRO 2. CÁMARA DE VIDEO

REQUISITOS: 1 .a) MARCAR HASTA UN NIVEL DE CENTÉSIMAS

b) DIGITAL

2. a)FORMATO DVD-RW/ -R/ +RW/ +R (DOBLE CAPA) b) FORMATO DE VIDEO MPEG4 c) RESOLUCIÓN DE VIDEO 720 X 480, 30 FPS d) FORMATO DE IMAGEN JPEG e) OBJETIVO CON ZOOM ÓPTICO 34X, DIGITAL 1200X f) PANTALLA LCD ROTATORIA DE 2.5" (112 K PÍXELES) g) AUDIO AC3 DOLBY h) CORTES DE VIDEO MPEG4(TAMAÑO 720X480/30 CUADROS/SEG. EN DVD i) TARJETA DE MEMORIA COMPATIBLE: SD, MMC j) RESOLUCIÓN 800 X 600 JPEG IMAGEN FIJA KESTABILIZADOR DE IMAGEN INTERFACE USB 2.0 l) SISTEMA DIRECTO DE IMPRESSION PICTBRIDGE m) CONEXIÓN A TV VIA CABLE RCA

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Continuación de la etapa 1

MAPA DE PROCESO ETAPA 1 INSUMOS

IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE S.A. DE C.V.

MATERIALES / CONSUMIBLES:

Papelería.

DOCUMENTOS / PROCEDIMIENTOS:

Manual NSSW.

Manual de Nueva Imagen Corporativa (Capítulo 5).

Circulares de NISSAN Mexicana.

Procedimiento de Venta Tradicional y Lujo (PR-VT-01).

DEPARTAMENTO: Gerencia de Servicio

DUEÑO DEL PROCESO: Gerente de Servicio

PROPÓSITO DEL PROCESO: Contar con los mejores recursos (entradas) para el desarrollo del

proyecto NPW-D

PROVEEDOR

3. Imperio Automotriz Del Poniente 4. Imperio Automotriz Del Poniente 5. Imperio Automotriz Del Poniente

INSUMOS:

MATERIALES Y EQUIPO

3. Equipo de cómputo 4. Área piloto 5. Sala de capacitación y de trabajo

REQUISITOS: 3. A) Procesador Pentium 4 3.0 Ghz B) Disco duro de 30gb C) Quemador de DVD D) Entrada USB Office 2003 Windows XP 4. A) Banco de trabajo con prensa B) Carro móvil porta-herramienta C) Rampa hidráulica de postes D) Bajada de aire 5. A) Escritorio B) 2 Sillas C) Impresora D) Computadora E) Proyector F) Pantalla

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4.3.1 Desarrollo del Modelo Propuesto Etapa 1 Insumos

Que Como Duración Alcance Recursos

Técnico

mecánico

1 La evaluación diagnóstico

del personal existente Aplicación de evaluaciones 1 Semana

Técnicos mecánicos del área

de servicio, gerente general,

gerente de servicio y jefe de

taller

Sala de capacitación,

proyector, computadora,

pantalla

2

Capacitación por parte de

NISSAN para subir a nivel

N-Step 2

Por solicitud de la dirección de

marca 3 Semanas 2 Técnicos Viáticos

3 Sensibilización hacia el

proyecto NPW-D

Explicando los beneficios de la

aplicación del estudio en su trabajo

diario

3 días Técnicos mecánicos del área

de servicio

Sala de capacitación,

proyector, computadora,

pantalla

4

Capacitación del personal

técnico mecánico en el

nuevo estándar resultante

del estudio

Explicación teórico práctica 4 Horas por

técnico

Técnicos mecánicos del área

de servicio

Sala de capacitación,

proyector, computadora,

pantalla, rampa, herramienta,

alineadora y balanceadora

Material

y

Equipo

5

Se revisó y corrigió el

equipo de medición y

diagnóstico

Se recurrió al experto 1 mes Equipo de diagnóstico y

medición del taller mecánico Repuestos y M.O.

6 Acondicionamiento de

área piloto

Se colocaron 2 bajadas de aire

(una encada poste de la rampa),

gomas protectoras de puertas

3 días Rampa piloto (12)

Conexiones rápidas, manguera

de alta presión, hule espuma y

M.O.

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58

4.4 Etapa 2 Conversión

La etapa de conversión al ser la más importante ya que se procesa la información de etapa 1 insumos y con esto obtenemos los resultados,

así que solo se explica el desarrollo para tener una visión más amplia de que fue el proceso del proyecto.

Que Como Duración Alcance Recursos

Mejorar la

Eficiencia

7 Toma de tiempos y movimientos

por operario asignado

Con el cronograma se midieron los tiempo

que cada técnico tardaba en realizar cada

servicio

1 semana Técnicos Asignados Cronometro, área piloto, formatos de muestreo

de trabajo y patrón de caminado

8 Filmación de la Operación

Con la cámara se filmó al técnico y se

analizó cada movimiento para identificar

pasos innecesarios durante la operación del

servicio.

1 semana Técnicos Asignados Cámara de video, área piloto, sala de

capacitación, personal staff.

9

Reducción del tiempo de

operación de los mantenimientos

preventivos

Identificando, eliminando y reduciendo

desperdicios 3 meses servicio mayor y menor

Sala de capacitación, proyector, computadora,

pantalla, rampa, herramienta, alineadora,

balanceadora y cronómetro

10 Reducción de pasos y tiempos de

recorrido

Agrupando actividades afines y capacitando

para llevar a cabo el nuevo estándar 2 meses servicio mayor y menor

Sala de capacitación, proyector, computadora,

pantalla, rampa, herramienta, alineadora,

balanceadora y cronómetro

11 Capacitación del nuevo proceso

de servicio

se tuvo una plática con los operarios

dándoles a conocer el análisis realizado,

para que se omitieran las "tiempos muertos"

2 días

Técnico mecánico,

Responsable de C.C.,

Gerente de Servicio,

Gerente General

Sala de capacitación, proyector, computadora,

pantalla, rampa, herramienta, alineadora,

balanceadora y cronómetro

12 Cambio del Lay Out del área de

trabajo

Se colocaron 2 bajadas de aire (una encada

poste de la rampa), colocar solo la

herramienta necesaria sobre una plantilla

definida y estandarizada, mandil con bolsas

y estandarizando e identificando recipientes

por color

1 mes Rampas del área de taller

Mecánico

Conexiones rápidas, manguera de alta presión,

poliuretano en aerosol, corcho, mandiles y

M.O.

Reducir el Lead

Time 13

Disminuir el tiempo desde el

ingreso del auto hasta su entrega

al cliente final

Al reducir el tiempo de operación para el

servicio mayor y menor se reduce el tiempo

total de desde que ingresa el auto hasta su

entrega

PERMANENTE

APS, técnico mecánico,

lubricador, lavador,

facturista , controlista y

responsable de C.C.

Procedimientos

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59

4.5 Mapeo de Etapa 3

En el siguiente cuadro se presente el mapeo de la etapa 3 que es donde obtenemos las resultados finales del proyecto propuesto asi

mismo enseguida se presenta el desarrollo de esta misma etapa para una mejor comprensión de cada componente del modelo.

MAPA DE PROCESO ETAPA 1 INSUMOS

IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE S.A. DE C.V.

CLIENTE:

2. Propietario del vehículo

INDICADORES:

1. A) Que cumpla con el 100% de las actividades marcadas en el check list para servicios de mantenimiento mayor B) Cuidado de la limpieza interior y exterior de la unidad por parte del técnico C) Que el trabajo este totalmente terminado 45 minutos antes de la hora de entrega D) Cumplir al 100% con las protecciones de volante, asiento delantero izquierdo, palanca y freno de mano

MATERIALES / CONSUMIBLES:

Papelería.

DOCUMENTOS / PROCEDIMIENTOS:

Manual de procedimientos de IAP

Check list de IAP.

DEPARTAMENTO: Gerencia de Servicio

DUEÑO DEL PROCESO: Gerente de Servicio

PROPÓSITO DEL PROCESO:

PRODUCTOS:

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1. Calidad del

servicio

CLIENTE:

1. a) Imperio Automotriz del Poniente b) Propietario del vehículo

PRODUCTOS:

UTILIDAD

1. Reducción del Costo

2. Incremento de

la Utilidad

INDICADORES:

1. a) La empresa genera un 28% de

utilidad por cada unidad que ingresaría a la agencia. Por lo anterior en la misma proporción en que obtenemos la utilidad de reduce el costo por unidad que ingresa a la agencia para mantenimiento de servicio mayor ó menor.

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60

4.5.1 Desarrollo de Etapa 3 Productos

Que Como Duración Alcance Recursos

Calidad

14

Estandarización del proceso de

servicio de mantenimiento

mayor y menor

Plasmándolo en procedimiento,

capacitando al personal y

proporcionando una copia a

cada uno

3 meses servicio mayor y menor

Sala de capacitación, proyector,

computadora, pantalla, papel y

copiadora

15 Sensibilización sobre el auto

control de calidad

Explicación de los beneficios de

dicha actividad, proyección de

un ejemplo

5 horas

Técnicos mecánicos del

área de servicio y jefe de

taller

Sala de capacitación, proyector,

computadora, pantalla

16 Incremento del H1 Disminución de fallas Permanente Técnicos mecánicos del

área de servicio

Hojas para la publicación de resultado

y avances

17 Incremento de la satisfacción

del cliente

incremento del % de H1 y del

índice de vehículos entregados

a tiempo

Permanente Técnicos mecánicos del

área de servicio

Hojas para la publicación de resultado

y avances

18 Capacitación al encargado de

control de calidad

Mediante plática de

sensibilización y capacitación en

la inspección y llenado del

check list de servicios mayores

y menores

1 día Responsable de control

de calidad

Sala de capacitación, proyector,

computadora, pantalla

Utilidad

19 *Incremento de la utilidad Ajustando el pago por unidad de

tiempo Vs. Tiempo real 3 horas

Tabulador de pago para

servicio mayor y menor Computadora

20 Reducción del costo

Al reducir el tiempo de

operación de los servicios

mayor y menor, se reduce el

consumo de energía neumática

por lo tanto trabajan menos las

compresoras y se consume

menos energía eléctrica

permanente Técnicos mecánicos del

área de servicio

Procedimiento de servicio mayor y

menor

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61

Fig.25 Rampas numeradas Fig.26 Accesorios de alienadora ordenados

Fig.27 Depósitos identificados y cajones Fig.28 Cubre-salpicaderas con imanes para sujetarlas

4.6 Documentación fotográfica con mejoras implementadas.

En seguida se muestran algunas de las fotografías que evidencian las mejoras que se

implementaron para eficientar el desarrollo del trabajo mecánico principalmente.

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62

Fig.29 Mesa de trabajo móvil Fig.30 Freno de rueda de carrito

Fig. 31 Botes de desechos clasificados Fig. 32 Gomas de soportes de rampa

Fig. 33 Herramienta clasificada dentro del cajón del carrito porta-herramienta

Fig. 34Carrito porta herramienta sin filo frontal

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Fig. 35 Anti-derrapante y tabla para lijado Fig. 36 Resbalón en el cajón para evitar que se abra al movimiento

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CAPÍTULO V VERIFICACIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS

5.1 Estudio de productividad, caminado y tiempo ciclo para

servicio mayor, lubricado, lavado, recepción, entrega, control y

control de calidad con las mejoras implementadas.

Como se observa a continuación en la tabla 3, las etapas que participan en la realización de un

servicio mayor, en cada etapa se aprecia el tiempo en realización, el número de pasos dados y el

trabajo productivo.

Tabla 3. Trabajo productivo, patrón de caminado y tiempo en cada etapa que participa para realizar un

servicio en la situación actual

En esta gráfica se aprecia principalmente el tiempo en que se tardan en promedio en realizar un

mantenimiento mayor que es de 42 minutos. Se observa el cambio principalmente ese proceso ya

que el 80% de las mejoras fueron encaminadas al área de mecánica.

Item Area/Servicio Tiempo min Caminado Trabajo productivo Trabajo no productivo

1 Mantto Mayor 42 297 83.55% 16.45% 100.00% 2 Recepción 16.93 209 73.10% 26.90% 100.00% 3 Control 42.06 534 72.55% 27.45% 100.00% 4 Lubricación 20.31 268 82.60% 17.40% 100.00% 5 Refacciones 3 209 100.00% 0 100.00% 6 Lavado 17.1 448 86.76% 13.24% 100.00% 7 Entrega 11.04 31 42.00% 58.00% 100.00%

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También se puede apreciar la reducción notable en el tiempo en refacciones, aunque en la gráfica

aparece que en 3 minutos tarda en repartir refacciones, es un tiempo que ya no influye para la

realización del servicio de mantenimiento mayor, esto es porque al momento que se asigna el

mantenimiento al técnico al mismo tiempo se pasa la copia de OR con las refacciones que se

cargaran y a que técnico se le deberá asignar, mientras que el técnico baja la unidad del

estacionamiento, el vendedor de ventanilla (chamuco) carga las refacciones las pide y entrega en

el lugar del técnico.

En esta gráfica se muestra el nuevo porcentaje de trabajo productivo por cada etapa del trabajo.

Se puede apreciar que el principal cambio se dio en la parte de refacciones en donde lograron

obtener el 100% de productividad en su trabajo.

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Como se puede apreciar en el caso del mantenimiento mayor se daban hasta 297 pasos para una

sola operación que en este caso es la principal, y en la parte de control en donde no se debería de

presentar este número tan disparado en comparación de las áreas operativas cuenta con 534

pasos para la asignación de un solo trabajo.

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5.2 Estudio de productividad y de caminado por cada técnico

mecánico con las mejoras implementadas

La tabla 4. Nos muestra el % de productividad, de pasos dados y de tiempo par realizar un Servicio

Mayor por cada técnico mecánico.

Tecnico. No. Nombre Nivel N-STEP Puesto

CaminadoTrabajo

productivo

Trabajo no

productivo%

Tiempo para un

Servicio Mayor

Limpio10 Rafael Arenas 1 Mecanico 275 76.68% 23.32% 100.00% 0:44:00

12 Erik Ceron 3 Mecanico 296 78.19% 21.81% 100.00% 0:43:02

159 Jorge Cornejo. 1 Mecanico 321 84.96% 15.04% 100.00% 0:40:21

15 Armando Garcia. sin Mecanico 297 83.55% 16.45% 100.00% 0:42:00

182 Juan Jimenez. 2 Mecanico 309 81.50% 18.50% 100.00% 0:48:39

36 Antonio Romero. sin Mecanico 339 82.12% 17.88% 100.00% 0:45:53

48 Hector Ruiz. 3 Mecanico 242 76.09% 23.91% 100.00% 0:47:00

28 Oscar Torres. 2 Mecanico 527 88.37% 11.63% 100.00% 0:46:57

325.75 81.43% 18.57% 0:44

PRODUCTIVIDAD

Tabla 4. Trabajo productivo, patrón de caminado y tiempo en realizar un servicio Mayor por cada técnico

mecánico.

Como se observa en la tabla 4 se levantó el estudio a los mismos 8 mecánicos, después de haber

implementado las mejoras en el área del taller, como podemos ver el técnico que da un menor

número de pasos es Héctor Ruiz, el técnico con mayor % de trabajo productivo es Oscar Torres y

por último el técnico con menor tiempo en realizar el servicio es Jorge Cornejo.

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Como se observa en la gráfica cada operario da más de 200 pasos para realizar un trabajo de

servicio el cual más adelante observaremos que esta cantidad es bastante, ya que el operario

pierde demasiado tiempo en una sola operación en especial el Sr. Oscar Torres.

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Al observar esta gráfica para realizar un servicio no va menos de 40 minutos y su tiempo

productivo es bastante bajo si lo comparamos con el Sr. Arenas y el Sr. Ruiz, esto también va

ligado con la grafica anterior ya que por los pasos que el operario daba inútilmente pierde tiempo

que se observará que se puede aprovechar para que los técnicos realicen más trabajo. Esto último

no solo es un beneficio para la empresa sino también para los técnicos ya que recordaremos son

destajistas.

5.3 Comparación de estudios iníciales contra los estudios

A continuación se muestra la comparativa de la situación inicial (estudio diagnóstico), contra la

situación final (después de implementar las mejoras).

La siguiente tabla muestras la comparativa de las situación anterior y la situación actual entre el

tiempo promedio en realizar el servicio, los pasos promedios dados durante la realización del

servicio y el porcentaje promedio de trabajo productivo al realizar el servicio de Mantenimiento

mayor.

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Tabla 5. Comparación de tiempo, caminado y trabajo productivo entre la situación anterior y la mejorada.

Como se puede observar estas gráficas nos muestran el tiempo en minutos en realizar el servicio mayor, en la situación inicial y la situación actual, mostrando una reducción de 16.38 minutos en promedio, así mismo se muestra el aumento del trabajo productivo en 15.35% en promedio.

ítem Área Tiempo

min Caminado

Trabajo

productivo

Trabajo no

productivo

1 Mantto. mayor anterior 58.38 405 68.20% 31.80% 100.00%

2 Mantto. mayor actual 42 325 83.55% 16.45% 100.00%

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Tecnico. No. Nombre Nivel N-STEP

Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual

10 Rafael Arenas 1 268 275 75.34% 76.68% 57.35 44.00

12 Erik Ceron 3 297 296 76.61% 78.19% 45.12 43.03

159 Jorge Cornejo. 1 390 321 86.74% 84.96% 51.37 40.35

15 Armando Garcia. sin 382 297 75.00% 83.55% 49.00 42.00

182 Juan Jimenez. 2 568 309 81.91% 81.50% 58.47 48.65

36 Antonio Romero. sin 399 339 64.45% 82.12% 71.73 45.88

48 Hector Ruiz. 3 329 242 74.05% 76.09% 56.12 47.00

28 Oscar Torres. 2 611 527 56.88% 88.37% 58.87 46.95

405.5 325.75 73.87% 81.43% 56.00 44.73

Tiempo para un

Servicio Mayor

Limpio

PRODUCTIVIDAD

Caminado Trabajo productivo

Tabla 6. Comparativa de caminado, trabajo productivo y tiempo en realiozar un servicio de mantenimiento

mayor por cada tècnico mecanico.

En la presente tabla es evidente el cambio que hubo en cuanto al caminado para la realización del

servicio, cada técnico mejoró notablemente los pasos que daban para dicha operación, esto mismo

se puede traducir en la reducción de tiempo y en aumento de trabajo.

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Como se puede observar el trabajo productivo por tecnico aumento en todos los casos, en algunos

el aumento no fue tan representativocomo el caso de Erik Ceron ya que de ellos salieron las

mejoras.

Esta gráfica nos muestra el tiempo que se redujo para la realización de un servicio mayor, en todos

lo casos hubo un decremoento en tiempo, de igual forma que en la grafica anterior se puede

observar que en el caso de EriK Ceron, la reduccion en tiempo no fue tan representativa ya que fue

una de los precursores de la mejora, aportando ideas para reducir dichos tiempos.

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CAPÍTULO VI ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO DEL PROYECTO

6.1 Antecedentes

En el tiempo de la puesta en marcha del taller de servicio de la agencia NISSAN IAP, se tuvo la

necesidad de definir la forma de pago para los mecánicos que realizarían el servicio de

mantenimiento a los vehículos.

Al no contar con una base real sobre la forma de pago para los técnicos de la misma, se opto por

recurrir a la experiencia del jefe de taller, para que fuera este quien estableciera el tabulador que

regiría el pago por cada servicio, es de ahí que nace el concepto de las horas que se pagan por

cada servicio, para no crear confusión entre las horas reales (tiempo que se necesita para realizar

un mantenimiento mayor medido con cronometro) y las horas de pago en el tabulador de destajo,

llamaremos a estas últimas Unidades de Tiempo (U.T.) tal y como se maneja en marcas como

Volkswaven y SEAT. Como podremos observar más adelante, no existe una proporción directa

entre las U.T. y el tiempo en que se realiza un mantenimiento, cabe señalar que las U.T. son la

base para el cobro al cliente, es decir si en un servicio de mantenimiento al cliente se le cobran 9

U.T. al técnico se le pagara esta misma cantidad, independientemente del tiempo que tarde en

hacer dicho trabajo.

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6.1.1 Costo Beneficio Servicio Mayor

A continuación mostramos el análisis costo beneficio enfocado a el servicio mayor, el cual está

basado en la reducción del tiempo de realización del mismo, cruzándolo con las U.T. pagadas al

técnico mecánico en su destajo, mismas que son las que se cobran al cliente.

La tabla 7. Muestra el resultado de dicho análisis, en el cual se considera la condición inicial como

la condición en la se realizo el muestreo y la condición final, que es la resultante de la aplicación de

las mejoras de este trabajo, así como la propuesta de re tabulación de las U.T

Tabla 7. Pago real por hora en un servicio y capacidad de recibir servicios por día. (Servicio mayor)

Para este análisis tomamos en consideración el tiempo inicial promedio que tardaban los técnicos

de la agencia Nissan IAP en realizar un servicio de mantenimiento mayor, relacionando este con el

pago de U.T. por dicho trabajo, de esta forma pudimos definir lo que paga la empresa en pesos por

hora trabajada en servicios mayores, obteniendo como resultado que en 1 hrs. Trabajada en un

servicio mayor la empresa pagaba $ 187.77, ya que para realizar un servicio dicho técnico tardaba

0.973 hrs.

Dando una capacidad por técnico para trabajar 7.28 servicios es decir 7 servicios mayores diarios

por técnico, obteniendo así una capacidad de la agencia para trabajar 58 vehículos diarios de

servicio mayor, todo esto considerando el tiempo promedio de búsqueda de las unidades, de tal

forma que para la condición final el tiempo para realizar un servicio mayor se redujo un 28.1%

quedando en 0.7 hrs.

Y aumentando la capacidad por técnico a 10.2 servicios por día, esto se traduce en una capacidad

para recibir 81 autos que ingresen a realizar un servicio mayor.

Status

Tiempo

por

servicio

(Hr.)

U.T.

por

Servicio

Mayor

Precio Por

hora

Promedio

($)

Pago

Nominal

Por servicio

($)

Pago real Por

Hora en un

Servicio

Tiempo perdido

en búsqueda

(Horas)

Capacidad por

técnico par servicios

Mayores diarios

Servicios

producidos

por hora

Servicios

Producidos

por día

Condición

Inicial

0.973 9 $ 20.30 $ 182.70 $ 187.77 0.125 7.2860 1.03 58.2878

Condición

Final 0.700 9 $ 20.30 $ 182.70 $ 261.00 0.0833 10.2128 1.43 81.70213

Propuesta 0.7 6.5 $ 20.30 $ 131.95 $ 188.50 0.0833 10.2128 1.43 81.70213

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75

6.2 Propuesta

Para proporcionar un beneficio económico con este estudio hacemos la siguiente propuesta.

Usando como referencia lo planteado en la tabla 8, tomamos como base de cálculo las U.T.

pagadas por la realización de un servicio mayor que son 9, que corresponden a 0.973 hrs. de

tiempo invertido para realización de este trabajo, de tal forma que para 0.7 hrs. invertidas para la

realización de un servicio mayor las unidades de tiempo que corresponden so 6.5, trasladando

esta cantidad al pago por hrs. trabajada en un servicio mayor podemos observar que tenemos un

pago de $ 188.5 por hora en la condición propuesta contra $ 187.77 de la condición inicial, la

mejora que se presenta es que si bien es cierto que en la condición inicial el pago por hora es

menor, la cantidad de servicios que se pueden realizar por hrs. Es de 1.03, mientras que en la

condición propuesta es de 1.43 servicios por hrs.

Esto implica que para la condición propuesta un técnico tendría capacidad de trabajar 10 autos,

esto es 3 autos más que en la condición inicial, lo cual multiplicado por el numero de técnicos nos

arroja 81.7 servicios diarios contra 58.2 de la condición inicial.

Para traducir a pesos este estudio y sus beneficios es necesario hacer referencia a la siguiente

tabla

Status Precio de U.T

cliente U.T. por Servicio

Precio Cliente

del Servicio

Condición Actual $ 180.00 9 $ 1,620

Ajuste en M.O. $ 249.23 6.5 $ 1,620

Tabla 8. Nuevo formato de pago

Como mencionamos anteriormente el pago de las U.T. va directamente ligado a lo que se le cobra

al cliente, es por tal motivo que para que se pueda apreciar un beneficio económico es necesario

hacer un ajuste en el cobro de la mano de obra (M.O.) para lo cual la U.T. deberá ser cobrada al

cliente en $249.23 por U.T. de tal forma que al afectarla por las 6.5 U.T. determinadas

anteriormente el precio total cobrado al cliente no cambia ($1620), de todo lo anterior podemos

concluir que si tomamos como base la cantidad de vehículos que entren a realizar un trabajo de

servicio mayor , tendíamos como resultado la siguiente utilidad derivada de la reducción de U.T.

justificadas por la reducción en el tiempo invertido para realizar este trabajo y es como sigue:

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La diferencia entre el pago por servicio de la condición inicial a la propuesta es de $ 50.75, y si

esto lo multiplicamos por la cantidad de servicios que seriamos capaces de producir ,obtenemos

una ganancia de $4146 diarios y si consideramos 24 días laborables por mes la utilidad seria de

$99,513

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CONCLUSIONES

El enfoque de sistemas representa un marco de referencia integrador para las modernas

organizaciones y para la práctica administrativa. La organización puede ser considerada como un

sistema abierto en interrelación con su ambiente tanto interno como externo. Los subsistemas de

empresa representan el marco de referencia para entender a las organizaciones desde el punto de

vista interno de las mismas.

La tecnología y la ciencia son aspectos que se han convertido en una fuerza penetrante para la

sociedad moderna, ya que estas influyen en todas las actividades que se realizan a nivel social y

organizacional. El sistema de producción es la base del proceso de transformación de insumos en

las organizaciones. Las empresas deben ser conocedoras de sus fortalezas y debilidades y

manejar las oportunidades y amenazas que se presentan en su entorno, estas mismas usan sus

recursos para desarrollarse, crecer y ser un ente social.

Nuestro objetivo fue mejorar los métodos para incrementar las ganancias en el negocio,

aumentando la productividad en los servicios preventivos que brinda NISSAN imperio poniente.

Se genero una mejora en la productividad de un proceso estandarizado con base en la aplicación

de las herramientas de ingeniería industrial, se identificaron desperdicios que se visualizaron como

oportunidad de mejora que nos permitieron realizar medidas de mejora y aplicarlas al taller.

Estas oportunidades de mejora, generaron ideas que ya implementadas han mejorado la

secuencia de trabajo, la reducción de pasos, la reducción de movimientos innecesarios que

permitieron generara valor agregado al trabajo en tiempo y atención.

¿Cómo se llego?

Se analizo el tiempo ciclo de los procesos, se analizaron los elementos que intervienen en la

operación, se analizo el patrón de caminado, se analizo el muestreo de trabajo, de esta manera se

comenzó a eficientar los procesos optimizando el recurso material, humano y tiempo dando como

producto final un servicio de mejor calidad al cliente.

También se identificaron áreas de oportunidad en la implementación de las cinco eses que van

ligadas directamente con el objetivo anterior.

La muestra final fue en base a un mantenimiento mayor el cual evidencia el cambio y progreso en

base a los puntos anteriores.

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BIBLIOGRAFÍA

Paunero, Xavier (1998b): "Globalización, tecnología y territorio. Algunas reflexiones para

América Latina", en Cadernos de Geografía, nº 18, pp. 289-292. Universidad de Coimbra.

Paunero, Xavier (1999a): "Aspectos Geoeconómicos e industria maquiladora en los

procesos de integración económica en América Central", en Scripta Nova, revista

interactiva de la Red Geocrítica (Universidad de Barcelona), no 18.

Paunero, Xavier (1999b): "Hacia una nueva mitología de la dinámica productiva local en

América latina", en I Congreso Internacional de la red Geocrítica. 24-28 de mayo.

Universidad de Barcelona.

Paunero, Xavier (1999c): "Dinámica productiva local en América Latina. Conceptualización

y algunos ejemplos. El caso de Rio Grande do Sul, Brasil", en 2º Seminario Internacional

de la Red Medamérica –Experiencias de Desarrollo Regional y Local-, 1-3 de junio.

Universidad de Barcelona.

Norma N-SOS de NISSAN Mexicana

Administración de operaciones autor: Monks Ioseph editorial: Mcgraw Hill.

Fundamentos de dirección de operaciones autor: Davis Mark editorial: Mcgraw Hill .

Administración en las organizaciones autor: Fremont E. Kast editorial: Mcgraw Hill.

Administración y dirección de la producción autor: Fernando de Alessio Ipinza. Editorial:

Prentice hall

Administración autor: James A.F. Stoner. Editorial: Prentice hall

Administración de operaciones autor: Krajewski editorial: Pearson.

Administración de operaciones tesis de grado autor: Alicia Quijano Mejía, universidad del

rosario – colegio mayor de nuestra señora del rosario (1653). Facultad de altos estudios de

administración y de negocios 1993.

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GLOSARIO

OR: Orden de reparación

APS: Asesor Profesional de Servicio

IAP: Imperio Automotriz del Poniente

LAY OUT:

NPW-D: Nissan Production Way

ROBOTINES: Depósitos metálicos de aceite, adecuados para el drenado.

KARCHER: Pistola de presión a chorro de agua utilizada para enjuagar autos

U.T.: Unidades de Tiempo

KAIZEN: Mejora continúa