capitulo v - metalmecanica final

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Universidad de Lima Escuela Universitaria de Ingeniería Facultad de Ingeniería Industrial Trabajo de investigación: Estudio preliminar para la instalación de una metalmecánica productora de válvulas de accionamiento mecánico para cilindros de gas licuado de petróleo Jorge Eduardo Rodríguez Gonzales Código 20050996 Luis Eduardo Torres Moreno Código 20051160

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Page 1: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Universidad de LimaEscuela Universitaria de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial

Trabajo de investigación:

Estudio preliminar para la instalación de una metalmecánica productora de válvulas de accionamiento mecánico para

cilindros de gas licuado de petróleo

Jorge Eduardo Rodríguez Gonzales

Código 20050996

Luis Eduardo Torres Moreno

Código 20051160

Lima - Perú

Noviembre de 2009

Page 2: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Capítulo V. Ingeniería del proyecto

1.1 Especificaciones técnicas del producto

El producto, como se mencionó en el capítulo 1, está sujeto a una serie de Normas

Técnicas Peruanas referidas a la elaboración, inspección, ensayo y mantenimiento de

las válvulas manuales para recipientes portátiles para GLP. Las especificaciones

técnicas en lo referido a dimensiones y tolerancias se presentan en la siguiente figura:

Figura 5.1 Tuerca de acoplamiento de la válvula manual para recipientes portátiles de GLP

Fuente: NTP 360.009-2 1995Elaboración: Indecopi

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Page 3: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Figura 5.2 Conector de la válvula manual para recipientes portátiles de GLP

Fuente: NTP 360.009-2 1995Elaboración: Indecopi

Figura 5.3 Conector de la válvula manual para recipientes portátiles de GLP

Fuente: NTP 360.009-2 1995Elaboración: Indecopi

1.1.1 Definición del producto basada en sus características de

fabricación

La materia prima requerida por el proceso son aleaciones cobre-cinc-plomo (latón)

cuyas características también se encuentran reguladas por NTP. En dicho caso

corresponde las NTP 342.003 y 342.021.

La fabricación de la válvula no requiere de un proceso productivo de carácter riguroso,

sin embargo el producto final debe cumplir con características como que el dispositivo

de seguridad debe permanecer cerrado en tanto la presión interna del recipiente no

alcance la Presión Nominal de Ajuste de 26 bar.

Además de la mencionada, existen una serie de especificaciones para la fabricación

del producto que se encuentran detalladas en el Anexo I: NTP 360.009-2 1995.

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Page 4: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

El proceso de fabricación debe garantizar un buen acabado mecánico, estar libres de

óxido, hendiduras, grietas, rebabas u otros defectos que impidan un buen

funcionamiento.1

1.2 Tecnologías existentes y procesos de producción

1.2.1 Naturaleza de la tecnología requerida

La elaboración del producto requiere de un proceso sencillo que permite transformar

por medios mecánicos el cuerpo de latón en lo que será la válvula manual.

El corazón del proceso se encuentra en la tecnología de Control Numérico por

Computadora (CNC). Mediante esta es posible dirigir el posicionamiento de un órgano

mecánico móvil mediante órdenes elaboradas de forma totalmente automática a partir

de informaciones numéricas en tiempo real. Entre las operaciones de mecanizado que

se pueden realizar en una máquina CNC se encuentran las de torneado y de fresado.

Un ejemplo de esta maquinaria se presenta en la figura 5.4.

Figura 5.4 Torno CNC

Fuente: http://www.haascnc.comElaboración: Haas Automation, Inc

1.2.1.1 Descripción de la tecnología existente

En la actualidad, existe tecnología de control numérico que van desde maquinaras que

realizan las operaciones más sencillas hasta las que operaciones de alta precisión en

el tiempo más reducido.

Las empresas que proveen soluciones de tecnología para la industria metalmecánica

son varias. Estas incluyen empresas de capital nacional como Máquinas CNC S.A.C.

hasta empresas multinacionales como lo es 3M.

1 NTP 360.009-2 1995

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Page 5: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

1.2.1.2 Selección de la tecnología

1.2.2 Proceso de producción

En el caso del producto presentado en este documento el proceso de producción se

puede enfocar de dos maneras. Una es siguiendo la estructura de producción de una

empresa metalmecánica común, en cuyo caso la cadena se ejemplifica de manera

simplificada en la figura 5.5.

Figura 5.5 Estructura simplificada de la cadena metalmecánica

Fuente: http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/metalmecanica.pdfElaboración: Departamento Nacional de Planeación de Colombia

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Page 6: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

El segundo enfoque se refiere directamente a la producción de válvulas manuales para

recipientes contenedores de GLP. La descripción de dicho proceso se narra en los

puntos siguientes.

1.2.2.1 Descripción del proceso

Fundición

Se funde el latón dentro de una mufla a 800 grados centígrados.

Colada

Se vierte en el molde de arena el latón fundido.

Enfriamiento

Se deja enfriar a temperatura ambiente. No se enfría con agua ni otras sustancias, debido a que un enfriamiento brusco puede cambiar las propiedades del metal.

Desmolde

Se abre la tapa del molde de arena y se retira cuidadosamente la pieza, a fin de evitar dañar el molde para su posterior reutilización.

Maquinado

Se tornean ambos extremos de la pieza, un extremo se le adiciona una rosca exterior.

Ensamblado

Se inserta el obturador principal y el dispositivo de seguridad que consta de tapón, resorte y obturador

Empaquetado

Se introduce cada válvula en una caja individual para su almacenamiento

1.2.2.2 Diagrama de proceso: DOP

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Page 7: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Figura 5.6 DOP

Elaboración: Propia

1.2.2.3 Balance de materia: Diagrama de bloques

Figura 5.7 Balance de materia

Fuente: EmemsaElaboración: propia

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Page 8: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

1.3 Características de las instalaciones y equipo

1.3.1 Selección de la maquinaria y equipo

Existe una gran diversidad de marcas en el mercado. Esta variedad implica gran

diversidad en precios y en características de las máquinas.

Torno CNC Universal NEF 400

El torno es un equipo importante para tener un proceso rápido y también es el equipo

más costoso. La tecnología alemana es actualmente la más avanzada con respecto a

estos equipos. Y basamos nuestra elección en el modelo que esté diseñado para

trabajar con piezas similares a nuestras dimensiones. Así elegimos la marca

Gildemeister como la proveedora de estos equipos.

Disa Match

Es el equipo que fabricara los moldes de arena, su elección se baso a su gran

capacidad y automatización total de la fabricación de los moldes.

Horno Barril SECO/WARWICK

Se requiere solamente de un pequeño horno, por este motivo se eligió este modelo

que presenta bajo consumo de energía y baja necesidad de mantenimiento.

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Page 9: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

1.3.2 Especificaciones de la maquinaria

Torno CNC Universal NEF 400

Área de mecanizadoDiametro de volteo sobre bancada 385 mmDiámetro de torneado sobre bancada 350 mmDiámetro de torneado sobre carro 350 mmRecorrido longitudinal 800 mm

Accionamiento de avanceCabezal de husillo 65 mmAgujero del husillo 51 mmConsumo Promedio 6 kw

Peso 3500 kg

Disa Match

Disa match technical data

Moulding capacity uncored (moulds/hour) 200

Moulding capacity cored (moulds/hour) 175

Squeeze pressure at mould face 1.2–10.0 kp/cm2/17-145 psi Shot pressure 0.0–4.5 kp/cm2/0–65 psi Electrical requirementsPower supply in accordance with IEC 204-1 standardLine voltage

Three phase with protector ground between 200 and 575 V AC ( 10%), or 50 or 60 Hz ( 2%) in accordance with buyer’s specifications

Control voltage 24 V DC voltage transformer is installed in the control cabinet of the DMM

Average consumption 21 kW Connected load 32 KVA Moulding sand requirements 150 mm/5.9 mould thickness

23 tons/hour 25 US tons/hour

175 mm/6.9 mould thickness 27 tons/hour 30 US tons/hour 200 mm/7.9 mould thickness 31 tons/hour 34 US tons/hour Pneumatic requirementsMax compressed air (5 bar/73 psi)

2 m3/min/71 cfm

Max free air (1 bar/15 psi) 10 m3/min/353 cfm Hydraulic fluid 250 l/66 US gallons Net weight 14 tons/15.4 US tons

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Page 10: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Horno Barril SECO/WARWICK

A B C D EWBT-60 3000 1600 11-0 3-8 6-10 7-9 4-0

Furnace Model

Capacity pounds

Melt Rate pounds/h

ourOverall dimensions in feet-inches  (approx)

El horno consume en promedio 15kw por hora.

1.4 Capacidad instalada

1.4.1 Cálculo de la capacidad instalada

El cuello de botella en nuestro proceso es el torneado. Nos basaremos en su

capacidad para calcular la capacidad instalada, donde se considera una producción de

24 horas continuas.

La disponibilidad de tiempo es de 29,030,400 segundos al año.

Fabricar una válvula toma 132 segundos.

Poseemos 4 tornos CNC

Con estos datos obtenemos que la capacidad instalada es de 879 709 válvulas al año.

1.4.2 Cálculo detallado del número de máquinas requeridas

Tornos CNC

Demanda = 453000 válvulas * 132 seg/válvula = 16610 horas

Tiempo disponible anual = 4608 horas

16 horas/día * 7 días/semana * 4 semanas/mes * 12 meses/año

Tornos CNC necesarios = 4

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Page 11: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Horno de reverbero

(1572 válvulas/día * 0.425 kg/válvula) / 24 horas/dia= 41.7 kg laton/hora

Capacidad del horno = 700kg/hora

Hornos de reverbero necesarios = 1

Máquina de moldes

1572 válvulas/día = 98 válvulas/hora

Capacidad de máquina de moldes = 175 moldes/hora

Maquinas moldeadoras necesarias = 1

1.5 Resguardo de la calidad

El resguardo de la calidad comprenderá un sistema de gestión de la calidad con el

modelo ISO 9001:2000. El modelo aunque es aplicable a todos los procesos de la

empresa, se aplicará en un inicia únicamente en el caso del desarrollo, fabricación y

comercialización de válvulas para gas. Con ello se pretende superar a la competencia

contando con el factor diferencial de certificación internacional.

1.5.1 Calidad de la materia prima, de los insumos, del proceso y del producto

La calidad de la materia prima se controlará mediante procedimientos de muestreo de

materiales recibidos, evaluando individualmente a los proveedores de materiales como

el latón. Se contarán con políticas específicas para prevenir la recepción de materiales

no conformes con la NTP 342.003 y la NTP 342.021, correspondientes a las normas

para aleaciones cobre-cinc-plomo involucradas en el proceso productivo.

Como se menciona anteriormente, la calidad del proceso se medirá mediante

indicadores clave de proceso y gráficas de control, y la calidad del producto mediante

métodos de muestreo y pruebas de resistencia llevadas a cabo por un área de

laboratorio donde se realizarán las pruebas pertinentes.

1.5.2 Medidas de resguardo de la calidad en la producción

Para realizar el resguardo de la calidad se almacenará la data histórica del proceso

productivo en bases de datos que permitan analizar estadísticamente la producción. El

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Page 12: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

plan de resguardo de la calidad incluirá además la evaluación periódica de los

procesos por parte del comité del sistema de gestión de la calidad. Dichas

evaluaciones, realizadas a manera de auditoría, permitirán identificar áreas de posible

mejora en la producción.

Asimismo, un sistema de buenas prácticas en la producción, permitirán asegurar la

integridad física y de salud del personal. El uso de equipos de protección personal

será obligatorio y quedará especificado en las políticas y procedimientos.

1.6 Impacto ambiental

El impacto ambiental generado por la empresa se subdivide en residuos sólidos y

efluentes.

En lo relacionado con los residuos sólidos, se encuentran las mermas del proceso

productivo, estas resultan ser en su mayoría virutas metálica, restos de soldaduras y

envases de materias primas. Es común en la industria que la viruta se entregue a

terceros para reprocesarla.

Los efluentes por otra parte resultan del agua utilizada para el mantenimiento y lavado

del área de producción, además de los aceites lubricantes utilizados en la maquinaria.

Los procesos asociados a la industria metalmecánica generan tanto residuos líquidos

como sólidos. Por otra parte, hay problemas de emisiones atmosféricas y ruidos.

Las emisiones a la atmósfera generadas por la industria son gases de soldadura y

compuestos volátiles de solventes orgánicos.

Existe también un componente de contaminación acústica estos corresponden a los

ruidos molestos generados por el funcionamiento de la maquinaria y equipos.

Según un informe del Programa de Producción Limpia de Fundación Chile, las

prácticas más comunes para mitigar el impacto ambiental en las empresas

metalmecánicas comprende:

• Reducción de la contaminación en el origen. Esto implica cambios en los procesos,

sustitución de materias primas o cambios en los productos para disminución en las

fuentes generadoras.

• Devolución de material dañado a proveedores, con el fin de evitar acumulación de

residuos.

• Optimización de uso de equipos mediante el desarrollo de listas de programación.

• Implementación de un sistema de segregación de residuos metálicos.

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Page 13: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

• Separación de despuntes y virutas para clasificarlas por tipo de metal.

• Restricción del tráfico en el área de almacenamiento, evitando la contaminación de

la materia prima.

A continuación se presenta la evaluación del impacto ambiental

Cuadro 5.1 Evaluación impacto ambiental

Agua Aire SueloEstetica ambiental

Salud poblacion

Nivel de empleo

Ruido Flora Fauna Puntaje

Transformacion del suelo -1 -1 -3 -4 -4 6 -5 -2 -1 -1.67Construccion planta y oficinas -1 -3 -2 0 -2 6 -5 -3 -1 -1.22Manejo de residuos de construccion -3 -2 -2 -4 -1 6 -3 -3 -1 -1.44Transporte materias primas 0 -1 -1 0 -1 6 -3 -1 -1 -0.22Recepcion y almacenamiento de mp 0 -1 -1 0 0 6 -2 0 0 0.22Fundicion 0 -4 -1 -1 -1 6 -1 0 0 -0.22Desmolde -1 0 -2 -2 0 6 -1 0 0 0.00Maquinado -4 -1 -1 0 0 6 -5 0 0 -0.56Total -1.25 -1.625 -1.625 -1.375 -1.125 6 -3.125 -1.125 -0.5 -0.64

Fuente: Diapositivas “Ingeniería material seminario II”Elaboración: Propia

Como se observa el impacto es bajo debido a los pocos residuos emitidos por la

planta, ya que su principal fuente de energía es la eléctrica.

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Page 14: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

1.7 Seguridad y salud ocupacional

Todas las acciones que la empresa lleva a cabo en materia de Higiene, Seguridad y

Salud Ocupacional se llevan a cabo de manera global para todas las áreas.

Estos servicios están a cargo de un Profesional graduado en Ingeniería Laboral y un

Médico del Trabajo con título Universitario y habilitado por autoridad Nacional con

Matrícula Nacional.

Existe además una Comisión de Seguridad permanente formada por representantes

designados por las distintas secciones de la empresa, coordinada por los dos

profesionales antes mencionados. En la misma se discuten y ejecutan los trabajos que

se llevan a la práctica. Esta Comisión se reúne semanalmente y es la encargada de

generar las normas pertinentes.

Calidad del aire en el lugar de trabajo

Se efectúa periódicamente las siguientes mediciones de contaminantes de ambientes:

CO, polvo en ambiente y sustancias volátiles.

Ruido en el lugar de trabajo

Se realiza monitoreo del ruido generado en fábrica y empaque con mediciones

periódicas o cuando se efectúa alguna modificación estructural que lo justifique. Se

llevan registros de estas mediciones.

Se provee de los elementos de protección auditiva exigible para todos los puestos de

trabajo con niveles sonoros continuos equivalentes o superiores a 85 dbA

Se realizara mediciones de ruido al perímetro exterior de la fábrica, con el objeto de

investigar si existe contaminación sonora al vecindario y, de ser así, si se encuentran

dentro de los límites establecidos por las normas de nuestro país.

Iluminación en el lugar de trabajo

Se realizan mediciones en los puestos cuando hay reformas edilicias que lo justifiquen.

Almacenamiento de materiales riesgosos

Se realizaron diques de contención secundarios para evitar derrames en los tanques

para almacenamiento.

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Page 15: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Higiene

Se dispone de instalaciones sanitarias adecuadas, de acuerdo a lo que indica la Ley.

Se efectúan exámenes médicos periódicos y preocupacionales a todo el personal de la

empresa. Existen programas de control permanente para el personal expuesto a

productos contaminantes químicos y físicos.

Seguridad en general

Todas las maquinarias cuentan con la protección de cubrepoleas, cubrecorreas y/o

cubrecadenas.

Todas las plataformas, escaleras y desniveles de riesgo poseen barandas.

La mayoría de las máquinas tienen la puesta a tierra adecuada. Se está trabajando en

ello para completarlas.

Se provee al personal de ropa de trabajo y de elementos de protección personal

acorde al riesgo de cada puesto de trabajo.

Se provee de anteojos de seguridad al personal expuesto a los riesgos específicos. Se

estudia actualmente llevar esta protección a todo el personal de fábrica.

Existen normas de seguridad para la realización segura de trabajos de mantenimiento

y construcción. Se trabaja permanentemente analizando distintas circunstancias y

generando nuevos procedimientos y normas de seguridad.

Se dispone de un sistema de protección contra incendios basados en matafuegos y

una red de hidrantes. Existen controles periódicos de todo este material, efectuándose

las recargas que correspondieran según la Norma en vigencia. También todos los

años se efectúa un reciclaje de capacitación a personal de la Brigada de Emergencia

de la empresa con actividades prácticas de control y extinción de fuego, con la

colaboración del departamento de bomberos más próximo.

Capacitación

La empresa desarrolla permanentemente cursos de capacitación al personal, de

acuerdo a riesgos y necesidades, que incluyen situaciones de emergencia y desastres

potenciales de planta, algunos de los cuales se efectúan con la colaboración de otras

instituciones. Se lleva registro escrito de todas las capacitaciones efectuadas, ya sean

internas o de dictado con personal externo.

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Page 16: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Salud ocupacional

El objetivo de este servicio es el cuidado del hombre que trabaja, promoviendo y

manteniendo el más alto nivel de salud. Para lograrlo, se llevan a cabo acciones

fundamentalmente preventivas:

Exámenes en salud

Preocupacional o de ingreso: se hacen para determinar la aptitud del postulante

conforme sus condiciones sicofísicas para el desempeño de las actividades que se le

requerirán.

Se detectan las patologías preexistentes, se evalúa la adecuación del postulante, en

función de sus características y antecedentes para aquellos trabajos donde existan los

agentes de riesgo contemplados en la legislación de nuestro país. El examen consiste

en:

Examen físico completo.

Agudeza visual cercana y lejana.

Radiografía panorámica de tórax.

Electrocardiograma.

Exámenes previos a transferencia de actividad.

Exámenes posteriores a una ausencia prolongada.

Exámenes de Egreso, previos a la terminación de la relación laboral, para comprobar

el estado de salud frente a los riesgos a los que hubiere sido expuesto el trabajador al

momento de la desvinculación.

Se realiza el Control de Ausentismo por morbilidad, monitoreando todas las patologías,

aunque no generen ausentismo. Se hacen informes estadísticos mensuales de cuyo

análisis derivan acciones correctivas y preventivas.

Se realizan vacunaciones al personal de planta, con vacuna antitetánica, de acuerdo a

normas internacionales. Además se vacuna contra la gripe a todo el personal, previo

consentimiento de los mismos.

Llevamos adelante acciones de Educación Sanitaria con charlas de capacitación en

Primeros auxilios, Resucitación Cardiopulmonar con clases teóricas prácticas y

prevención en las enfermedades.

1.8 Sistema de mantenimiento

Se realizara un programa de mantenimiento preventivo que se dará cada 2 meses en

todos los equipos de manera íntegra, exceptuando la parte mecánica del torno.

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Page 17: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

El mantenimiento mecánico se realizara cada seis meses. Consistirá en lubricación de

engranes, rodajes, revisar desgaste, reemplazar todas las piezas que sean

necesarias, sistemas de transmisión y controladores de velocidad.

1.9 Programa de producción

1.9.1 Consideraciones sobre la vida útil del proyecto

El proyecto está diseñado para una vida útil de 5 años. Para esto será necesario

considerar la vida útil que tendrán las maquinas, edificios, muebles y enseres de

la empresa.

Para el proyecto consideraremos una vida útil de las maquinas, muebles y

enceres de 5 años. Y la vida útil del edificio será de 33 años.

1.9.2 Programa de producción para la vida útil del proyecto

El programa de producción equivale al programa de ventas que se muestra en el

siguiente cuadro

Cuadro 5.2 Programa de producción

Año Miles de válvulas

2010 5032011 7542012 1,0052013 1,2572014 1,508

Elaboración: Propia

1.10 Requerimiento de insumos, personal y servicios

1.10.1 Materia prima, insumos y otros materiales

El latón, la materia principal del proceso productivo, se requiere en un total aproximado

de 193 toneladas para cubrir la demanda del producto durante el primer año. Esto

partiendo de la premisa de que cada válvula requiere una cantidad aproximada de

425g de latón para su fabricación.

Otro insumo importante para la elaboración del producto son los obturadores, que se

encuentran como uno principal y otro de emergencia en el producto terminado. A partir

de lo mencionado se deduce que se requieren 1006000 obturadores al año para cubrir

la demanda inicial del proyecto.

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Page 18: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

1.10.2 Operarios y trabajadores indirectos

Personal Técnico y de Producción

Se requerirá de 16 obreros de los cuales 8 trabajarán en el primer turno y los otros 8

en el segundo.

Se requerirá de dos asistentes de producción ayudar a supervisar las operaciones,

uno en cada turno.

De igual manera se requerirá un encargado del laboratorio de control de calidad por

cada turno, para llevar a cabo las pruebas correspondientes a las mencionadas en el

punto 5.5.

Personal Administrativo

Se requerirá de un gerente de producción y logística, un gerente de administración,

contabilidad y recursos humanos, un coordinador de mantenimiento, seguridad y salud

ocupacional, un jefe de calidad, un asistente de contabilidad, un asistente de

administración y recursos humanos y una recepcionista. Todos los mencionados

trabajarán durante un turno.

1.10.3 Servicios de terceros

Se contratara servicio de mantenimiento de equipos una vez cada seis meses, para

mantener en buenas condiciones los equipos CNC principalmente.

1.10.4 Otros: energía eléctrica, agua, vapor, combustible, etc.

Nuestra principal fuente de energía es la eléctrica. A continuación presentamos el

cuadro donde se calcula el consumo diario.

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Page 19: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Cuadro 5.3 Detalle de los costos de consumo de energía eléctrica

Equipo Consumo kw Cantidad Horas Días/mes Precio kw TotalTorno CNC 5.5 4 12 24 0.1108 702.0288 5.5 4 4 24 0.1367 288.7104Horno 30 1 12 24 0.1108 957.312 30 1 4 24 0.1367 393.696Moldeadora 21 1 5 24 0.1108 279.216

21 1 3 24 0.1367 206.69042827.6536

Elaboración: Propia

El consumo de energía activa es de 2827.65 soles mensuales, considerando un factor

de 2 para adicionar los costos de energía reactiva, generación y distribución se

obtiene un total mensual de 5655.31 soles mensuales.

1.11 Características físicas del proyecto

1.11.1 Factor edificio

Para el proyecto, se debe de diseñar una planta que cuente con todas las

instalaciones necesarias y de buena calidad para poder desarrollar un plan de

producción optimo y contar con un ambiente agradable.

Esta planta debe contar, además del área de producción, con oficinas para el personal

administrativo con fácil acceso al área de producción, las paredes serán aislantes al

sonido para evitar que ingrese mucho ruido de la parte de producción.

1.11.2 Factor servicio

La planta, además de contar con el centro de producción, deberá contar también con

un comedor donde los operarios y el personal administrativo puedan tener su hora de

refrigerio.

Este comedor estará instalado muy cerca del área de producción para reducir los

tiempos de desplazamiento por parte de los operarios.

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Page 20: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

1.12 Disposición de planta

1.12.1 Disposición general

Una vez elegidas las alternativas y determinado el número de equipos necesarios, se

procede a determinar el tamaño y distribución de la planta.

Se dispondrá de las siguientes áreas:

Almacén

Taller

Oficinas

Baños

Comedor

Disposición de detalle

Diagrama Relacional. Las líneas de mayor ancho indican mayor necesidad de

cercanía.

Figura 5.8 Diagrama Relacional

Elaboración: Propia

Análisis de Guerchet

Se presenta, en el cuadro 5.4, el resumen de los cálculos de área realizados por el

método de Guerchet.

Cuadro 5.4 Análisis de área requerida por el método de Guerchet

Elementos fijos L A h N n Ss Sg Se STTorno CNC 2.5 2.3 1.8 1 4 5.75 5.75 6.325 71.3Horno 4.6 2 2 2 1 9.2 18.4 15.18 42.78Moldeadora 3.8 2.5 3.3 1 1 9.5 9.5 10.45 29.45Parihuelas 1.2 1 1.4 4 2 1.2 4.8 3.3 18.6

Total 162.13Elaboración: Propia

20

Almacén

Oficinas BañosComedor

Taller

Page 21: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Almacén

Se requiere almacenar 75500 unidades (2 meses).

Medias parihuela 1.2 x 1m.

Medida de válvula en caja individual 5 x 5 x 10 cm. = 2.5x10^-4 m

Se considera que solo se puede apilar hasta 1 m.

Área necesaria = 75500 x 2.5x10^-4 / 1 = 18.875 m2

Cuadro 5.5 Aéreas de la Planta

Zona m2Almacén 18.88Taller 162.13Oficinas 90Baños 60Comedor 27Total 358.01

Elaboración: Propia

21

Page 22: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Plano de la planta

A continuación se muestra el plano de la distribución de la planta.

Figura 5.9 Plano de la planta

Elaboración: Propia

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Page 23: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

1.13 Plan general de implementación

1.13.1 Cronograma de actividades para la ejecución del proyecto

Cuadro 5.6 Cronograma de implementación del proyecto

ActividadSemanas de

duración1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Estudio de factibilidad 6Constitución de la empresa 2Financiamiento 4Adquisición del terreno 2Construcción y obras civiles 10Adquisición de maquinaria y equipo 10Instalación de maquinaria y equipo 2Pruebas de funcionamiento y arranque 4

Elaboración: Propia

1.13.2 Estimación de costos en la ejecución del proyecto

Los costos de implementación del proyecto se detallan en el cuadro 5.7. Los costos

contemplan estimaciones preliminares de la inversión requerida detallada en el

capítulo 6, con la finalidad de dar inicio a las operaciones.

Cuadro 5.7 Estimación costo de ejecución

Concepto CostoEdificio 300000Maquinas 600000Herramientas 10000Equipos de oficina 5000Materia Prima 965000Insumos 75000Mano de obra 20000Mano de obra indirecta 60000Consumo 6000TOTAL 2041000

Elaboración: Propia

23

Page 24: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Capitulo 6. Aspectos económicos

1.14 Inversiones

1.14.1 Estimación de las inversiones

Se presenta a continuación el cuadro resumen del cálculo de la inversión requerida

para el proyecto para el primer año de operación. Para el cálculo se empleó el método

de Peter & Timmerhaus para la estimación de una inversión a partir del costo de la

maquinaria puesta en planta sin considerar su instalación. Los precios de la

maquinaria se verificaron en fuentes de internet que se citan en la bibliografía.

Cuadro 6.1 Cálculo de la Inversión Requerida

Items Factor InversiónMaquinaria 100 380,000.00Instalación del equipo 45 171,000.00Instrumentación y control 9 34,200.00Tuberías 16 60,800.00Eléctricos 10 38,000.00Edificios 25 95,000.00Mejoras del terreno 13 49,400.00Servicios 40 152,000.00Terreno 90,000.00Total costo Directo 258 980400Ingeniería de supervisión 33 125,400.00Gastos de construcción 39 148,200.00

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Page 25: Capitulo v - Metalmecanica FINAL

Items Factor InversiónTotal costo directo + indirecto 330 1254000Contratistas 17 64,600.00Contingentes 34 129,200.00Capital Fijo 381 1,447,800.00Capital de Trabajo 295,449.47Inversión Total 455 1,743,249.47

Elaboración: propia

1.14.2 Capital de trabajo

El capital de trabajo se calculó empleando la siguiente fórmula:

K.T = (costo anual total / 360 días) x No de días del ciclo productivo

Para el ciclo productivo se consideró el periodo de un mes (30 días). El valor obtenido

permitirá sustentar los costos operativos diarios de la planta metalmecánica.

Cuadro 6.2 Cálculo del capital de trabajo requerido

Capital de trabajo MensualElectricidad 5,655.31Agua 90.00Materia Prima 249,404.17Sueldos 40,300.00

295,449.47

Elaboración: propia

1.15 Costos de producción

1.15.1 Costos de materias primas, insumos y otros materiales

Los costos de los principales materiales se detallan a continuación, ellos corresponden

a las materias primas empleadas en el proceso productivo.

Cuadro 6.3 Cálculo del costo de materias primas

Latón

Demanda (Unid.) Laton (ton/valvula) Precio laton (S/./Ton) Total Annual (S/.)

503,000 0.000425 14,000.0 2,992,850.0

Obturadores

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Demanda (Unid.) Costo Unitario (S/./u.) Total Annual (S/.)1,006,000 0.15 150,900.0

Elaboración: propia

1.15.2 Costo de los servicios (energía eléctrica, agua, combustible, etc.)

La siguiente tabla presenta los costos estimados para la operación de la planta de

manera anual. La proyección contempla cálculos basados en las tarifas de entidades

reguladoras como Osinergmin y la Sunass.

Cuadro 6.4 Cálculos de costo de servicios adicionales

Energía Eléctrica

EquipoConsumo kw Cantidad Horas

Dias/mes Precio kw Total

Torno CNC 5.5 4 12 24 0.1108 702.0288 5.5 4 4 24 0.1367 288.7104Horno 30 1 12 24 0.1108 957.312 30 1 4 24 0.1367 393.696Moldeadora 21 1 5 24 0.1108 279.216

21 1 3 24 0.1367 206.6904

Total2827.653

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AguaConsumo (l/dia) Personas Dias/mes Precio (S/. / l) Total

100 25 24 0.0015 90

Elaboración: propia

1.15.3 Costo de la mano de obra

Para proceder a realizar el cálculo del costo de la mano de obra tanto directa como

indirecta, se empleó datos de un informe de diagnóstico elaborado por una empresa

consultora para Empresa Metalmecánica S.A. (EMEMSA), el mismo que se adjunta

como anexo. Aquí aparece una evaluación del mercado salarial en el rubro de

empresas metalmecánicas. Los resultados del cálculo se presentan a continuación.

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2.1.1.1 Mano de obra directa

Cuadro 6.5 Requerimiento y costo de personal directo

Personal CantidadSalario

(S/. / mes / persona)

Total

Asistente producción 2 1200 2400Operarios 16 1000 16000Total 18 18400

Elaboración: propia

2.1.1.2 Mano de obra indirecta

Cuadro 6.6 Requerimiento y costo de personal indirecto

Personal CantidadSalario

(S/. / mes / persona)

Total

Gerente administración 1 6000 6000

Asistente contabilidad 1 2000 2000

Asistente administración y RRHH 1 1500 1500

Recepcionista 1 900 900

Gerente producción y logística 1 4500 4500

Coordinador mantenimiento, seguridad, salud ocupacional

1 4000 4000

Jefe calidad 1 3000 3000

Total 7 21900

Elaboración: propia

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