herramientas de resolución de problemas

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” NUCLEO-ARAGUA SEDE-MARACAY Integrantes: Arteaga Yhonny C.I: 21.214.768 Cardini Carla CI: 19.689.307 Colmenares Yormaris CI: 21.239.726 Liscano Amanda CI: Vivas Luis C.I:18.177.952 Piligra Yexiru CI: 20.244.926 Materia: Sistemas De Gestión Sección: IM; Grupo 6 Maracay, 01/08/2015

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Trabajo realizado en la asignatura sistema de gestión

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  • REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITCNICO SANTIAGO MARIO

    NUCLEO-ARAGUA SEDE-MARACAY

    Integrantes:

    Arteaga Yhonny C.I: 21.214.768

    Cardini Carla CI: 19.689.307

    Colmenares Yormaris CI: 21.239.726

    Liscano Amanda CI:

    Vivas Luis C.I:18.177.952

    Piligra Yexiru CI: 20.244.926

    Materia: Sistemas De Gestin

    Seccin: IM; Grupo 6

    Maracay, 01/08/2015

  • Qu est pasando???

    La Empresa DRos ubicada al norte de la ciudad de Valencia, fabrica todo

    tipo de artculos de oficina, y actualmente presenta problemas en la lnea de

    manufactura de ensamble de arneses para muebles de oficina. Para cualquier empresa

    manufacturera, es importante llevar el control y el balanceo de sus lnea de

    produccin, que consiste en la agrupacin de las actividades secuenciales de trabajo

    en los centros de manufactura, con el fin de lograr el mximo aprovechamiento de la

    mano de obra, del equipo y de reducir o eliminar el tiempo ocioso.

    La misma, no puede satisfacer la produccin diaria requerida por los cliente,

    actualmente se producen 300 piezas diarias cuando la demanda es de 440 piezas, esto

    ha afectado grandemente la utilidad anual que la empresa por la venta de los

    productos fabricados. La empresa es manejada directamente por sus dueos, dos

    hermanos que han crecido durante 10 aos en el ramo de este producto, Luis y

    Roberto De los Ros. Roberto el menor, logr titularse como ingeniero en procesos y

    lleva la batuta de la empresa. De este modo, l mismo realiza sus inspecciones, y es

    quien maneja y planifica la produccin.

    El Sr. Dorante amigo fiel de la familia, lleva el departamento de calidad, a

    pesar de su amistad, siempre tiene pequeos careos con Roberto por su manera de

    trabajar y le ha hecho saber a Roberto que los empleados que hasta el contrata no

    estn realizando bien sus labores.. Luis no ha estado satisfecho con los resultados que

    se muestran y se generan en perdidas, decide ver que ha pasado, pasando por encima

    de su hermano como socio que es.

    En una visita a planta con Dorante, le pregunta a uno de los empleados de la

    lnea como planifica las actividades y ste responde que Roberto es quien asigna las

    tareas que componen el proceso productivo, define el tiempo necesario para cada

  • tarea, les proporciona los recursos necesarios, y les ha modificado el mtodo de

    ensamblaje con el que venan operando en los ltimos aos.

    Luis sorprendido, le pregunta a Dorante si tena conocimiento de ello, este

    dice que s y le comenta que ya Roberto realiz el estudio de tiempos para balanceo

    de lnea con el fin de organizar de una forma eficiente las actividades realizadas en

    cada una de las estaciones de trabajo, de la lnea de produccin de arneses para los

    muebles. Segn los reportes que Roberto suministr a calidad, determin que las

    estaciones de trabajo con tiempo de operacin mayor a 73.63 segundos no tienen la

    capacidad instalada para cumplir con la demanda del y que eso es lo que ha generado

    que la empresa incurra en costos adicionales por tiempo extra, para cubrir la demanda

    faltante

    El problema fue observado en lnea de produccin, cosa que antes no se haba

    registrado en los reportes de calidad puesto que el retrabajo de las terminales est

    contemplado en el mtodo de trabajo de la estacin diseado por Roberto.

    Continuando con el recorrido, Luis sigue en su indagacin y detecta gracias a

    Freddy apodado el gordo, que en la lnea hay un punto que l considera critico gracias

    a sus aos de experiencia en la fbrica, y es el problema de rebabas metlicas

    (porcin de materia sobresaliente en los bordes de un molde) cada vez que la mquina

    moldeadora termina el ciclo de operacin, cuando el operador retira la pieza de la

    mquina se observa una rebaba metlica, esto ocasiona que el operador retrabaje la

    terminal lo que retrasa el inicio del ciclo de moldeo de otra terminal, esto se presenta

    de forma continua. Para el gordo, aparentemente el molde no es el adecuado para

    realizar la actividad, est daado o est desgastado por tanto uso, no considera que

    sea culpa de ellos porque el problema se presenta con los operadores que conocen y

    estn entrenados en el proceso. Adems coment que todo lo planteado lo sabe

    Roberto y lo que la pasa es en lugar de proponer un cambio o reparacin de estas

  • herramientas, solamente estructura una y otra vez la actividad de retrabajo como

    parte del proceso normal de operacin.

    A su parecer, el vaso lo derrama problemas como que se encuentran averas

    de mquinas, las faltas de personal constante, los productos ya no son como antes son

    como de mala calidad, la cantidad de piezas defectuosas en proceso, la mala

    planificacin de las operaciones que hace Roberto y la entrada a la lnea de nuevos

    modelos sin las suficientes especificaciones de fabricacin.

    Para Dorante, lo que el gordo le ha dicho en total acuerdo, aparte de que l

    piensa que hay muchos modelos que se tienen que fabricar, as como la cantidad de

    cada uno de ellos. El grado de conocimiento de cada una de las operaciones por los

    operadores, el tiempo disponible para las actividades productivas, conocer el

    inventario de maquinaria existente, as tambin las refacciones disponibles en la

    empresa son puntos clave para solucionar lo que se presenta.

    Sin embargo, no todo lo que ha realizado Roberto puede descartarse, pues ha

    puesto en prctica todo lo aprendido en su capacitacin en el rea ingenieril.

    Se les pide a uds. como grupo de mejora continua: identificar la operacin

    cuello de botella, qu sucede a nivel organizacional en la comunicacin efectiva, qu

    medidas deben implementar para mejorar la lnea, qu sistema de gestin requieren

    disponer para llevar un seguimiento de sus procesos y dems lneas. Cul es la raz

    principal del problema, hay slo uno hay que atacar varios problemas en la

    organizacin? .

    Se presenta los resultados presentados por Roberto al Sr. Dorante para mayor

    comprensin del caso

    .Figura 1. Tiempos promedios en segundos en de la lnea de produccin de los

    arneses

  • .Figura 1. Tiempos promedios en segundos en de la lnea de produccin de los

    arneses

    Figura 2. Estaciones de trabajo y tiempos promedio de la actividad de la lnea.

  • TORMENTA / LLUVIA DE IDEAS O "BRAINSTORMING

    La Tormenta de Ideas Lluvia de Ideas o "Brainstorming es una tcnica de grupo

    que permite la obtencin de un gran nmero de ideas sobre un determinado tema de

    estudio.

    Problemtica:

    Averas de mquinas, las faltas de personal constante, los productos ya no son

    como antes son como de mala calidad, la cantidad de piezas defectuosas en proceso,

    la mala planificacin de las operaciones.

    Enunciado:

    Cules pueden ser las causas de la disminucin de la produccin en la

    Empresa DRios?

    Como resultado de la Tormenta de Ideas el Equipo obtuvo las siguientes

    ideas:

    Los empleados no estn bien capacitados para la realizacin del

    proceso de manufactura.

    El operador esta retrabajando y retrasa la produccion cuando hay

    rebabas metlicas.

    Las maquinarias estn daadas o desgastadas y necesitan

    mantenimiento.

    Cambio o reparacin de las herramientas de trabajo para no colocar el

    retrabajo como parte de la operacin.

  • Los empleados no estn cumpliendo con el horario de trabajo y por eso

    se retrasa la produccin.

    Administrativamente no existe comunicacin entre los hermanos De

    Los Ros.

    Se necesita un muevo molde porque el actual est daado.

    Estn mal asignadas las tareas que determina Roberto.

    Conclusin de la herramienta Tormenta de Ideas

    La tormenta de Ideas es una herramienta muy til ya que permite formular teora

    sobre las causas del problema e identifica posibles soluciones, es por ello que la

    hemos utilizado. Con las respectivas ideas y causas que lograron en la reunin puede

    concluirse que existen varias causas del problema que se pueden abordar para dar

    mejoras a la produccin, se propone comenzar una por una de modo que se pueda ir

    optimizando poco a poco cada aspecto que reduce o desmejora el proceso productivo

    de la Empresa DRios ya que esto est generando un cuello de botella.

    Elaborado por: Yexiru Piligra.

    PASOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE

    LA EMPRESA DRIOS SEGN EL MTODO KAIZEN

    Seleccin Del Tema

    Al identificar la operacin cuello de botella, a travs del tema Productividad

    (mejora de tiempos), el objeto de la aplicacin de esta tcnica se basa en el aumento

    de la capacidad de la maquinaria, mejorar mtodos de trabajos, reduccin de proceso

  • y otros factores que pueden ser utilizados en otros departamentos de la misma

    empresa.

    El problema que presenta la empresa DRios radica en la lnea de manifactura

    de ensamblaje de arneses para muebles de oficinas, ya que no satisface la produccin

    diaria requerida por los clientes y no tiene la capacidad instalada para cumplir con la

    demanda y que eso es lo que ha generado que la empresa incurra costos adicionales

    por tiempo extra para cubrir la demanda.

    Medidas A Implementar Para Mejorar La Lnea

    A fin de mejorar la productividad en la empresa DRios se puede implementar

    diferentes medidas como lo es el equipo de trabajo disciplinario, este consta de

    personas de diferentes reas que aporten conocimiento y experiencia en su rea de

    trabajo, por lo que se recomienda que cada grupo de trabajo tenga un lder el cual sea

    el responsable de coordinar las reuniones e informe con grupo el progreso a la

    gerencia.

    Tambin se puede tomar otra medida como lo es el mapa de proceso el cual

    se basa en un dibujo o representacin visual de cada proceso incluyendo el flujo

    material y el flujo de la informacin.

    Por otra parte la medicin se realiza a travs de grficos, planes de accin y

    pizarrones de mejoras.

    Sistemas De Gestin Para Llevar El Seguimiento Del Proceso Y Dems Lneas:

    El sistema apropiado que propone Kaizen para llevar a cabo el proceso es un

    sistema de gestin de calidad, ya que es ideado para ser conducido desde la

    direccin de una empresa y mejorar todos y cada uno de los departamentos que lo

  • integran, incluyendo recursos humanos, las compras, el control de los documentos,

    registro y la satisfaccin del cliente, por lo que al tener buenos resultados en los

    procesos de manufacturas, se ven cosas sorprendentes como subir la produccin de un

    rea critica a un 50%, lo que tambin se hace posible cuando los trabajadores son

    motivados por la gerencia.

    La Raz Principal Del Problema En La Empresa DRios

    La raz del problema se basa en la mala gerencia de un de los socios, ya que

    este es quien asigna las tareas que componen el proceso productivo, define tiempo

    necesario para cada tarea, el proporciona los recursos necesario y le ha modificado el

    mtodo de ensamblaje con el que venan operando en los ltimos aos. Y de proponer

    un cambio o reparacin de estas herramientas, solamente estructura una y otra vez la

    actividad de re trabajo como parte dl proceso normal de operacin.

    Todo este hace que la empresa DRIOS no pueda satisfacer la produccin

    requerida por los cliente.

    Otros problemas por atacar:

    Averas de mquinas. Falta de personal constante. Los

    productos de mala calidad.

    La cantidad de piezas defectuosas en proceso.

    Planificacin inadecuada.

    Entrada a la lnea de nuevas modelos sin las suficientes

    especificaciones de fabricacin.

    Elaborado por: Carla Cardini.

  • DIAGRAMA DE FLUJO

    1-Identificar la operacin cuello botella

    Luego de leer detenidamente la problemtica planteada se puede determinar

    mediante las definiciones del cuello de botella que especifican que este se refiere a la

    actividad del proceso producto que limita la capacidad de produccin y en

    consecuencia el tiempo de ciclo del proceso que el Cuello de Botella de este

    proceso es la actividad del Moldeo #2 la cual tarda 108 segundos respectivamente.

    2-Qu sucede a nivel organizacional en la comunicacin efectiva?

    La comunicacin es el proceso a travs del cual se transmite informacin. La

    comunicacin en las empresas es uno de los puntos ms importantes y crticos, pues

    de esta depende el desarrollo de todas las actividades y proyectos. Si esta no es

    efectiva y no cuenta con los mtodos correctos y eficientes se corre el riesgo de llegar

    a puntos crticos como: malos entendidos, notificacin inadecuada de las prioridades,

  • rdenes confusas o aplicacin de criterios personales mal interpretados (yo pens

    quea m me dijeron queyo no saba que), todo esto genera un clima

    organizacional tenso y poco productivo. Uno de los principales obstculos, es no

    reconocer que existen barreras. Lo cual va de la mano con la falta de consciencia con

    relacin a la complejidad de la comunicacin interpersonal y organizacional.

    En las organizaciones cuando un mensaje va desde una persona que tiene un

    cargo alto hasta una persona de un nivel medio pasa a travs de un nmero de

    subestaciones en cada nivel. Cada nivel puede agregar o quitarle enunciados al

    mensaje original, calificarlo y transformarlo en otro mensaje completamente.

    Otro de los tantos errores u obstculos de la comunicacin efectiva es pensar que

    quin habla (emisor) es el nico con derecho a hablar, y el oyente es pasivo y no

    puede emitir ningn juicio de valor, cuando debe ser todo lo contrario, ambas

  • personas deben ser activos en la conversacin para que esta sea efectiva y asertiva,

    para esto se debe emplear una escucha activa que debe considerar:

    Ser emptico (anmica y fsicamente)

    Formular preguntas

    Resumir (parafrasear)

    Adecuada posicin corporal y contacto visual

    Reflejar las emociones del hablante (reconocer los sentimientos del otro)

    Evitar interrumpir

    No hablar demasiado

    3-Qu medidas se deben implementar para mejorar la lnea?

    En este particular se deberan tomar medidas como:

    -Automatizar el proceso mediante la adquisicin de maquinarias modernas

    -Antes de que lleguen las maquinarias se debe verificar las especificaciones de las

    mismas a fines de determinar si en la terna de trabajador existentes dispongo del

    personal idnea para que las operen, en caso afirmativo se debe determinar el nmero

    de personas necesarios para su funcionamiento. Caso contrario, se debe entrenar y en

    el ltimo de los casos se debe contratar nuevo personal.

    -Se debe preparar y notificar las notificaciones de riesgos, adems que se le debe

    informar de manera verbal y escrita a los trabajadores del peligro que acarrea el uso

    de las maquinas

    -Se debe dotar al personal del equipo de proteccin de seguridad segn sea el caso

    -Mejorar a nivel organizacional la comunicacin

    -Comunicar al departamento de Planificacin y Mantenimiento cuando ocurra una

    falla en la lnea, tambin se debe apuntar todos los cambios o novedades que puedan

  • surgir en el proceso, se debe armar un informe del mismo para que el departamento

    encargado de reparar las averas tome las previsiones sobre el mismo.

    -Realizar control de calidad, supervisin y dems obligatorio para verificar que el

    producto a sacar cumpla con los parmetros exigidos

    -Realizar estudios de tiempo constantes, a fin de buscar una mejora continua en la

    lnea y reducir el tiempo de ocio

    -Evitar el retrabajo o reproceso, que acarrean sobre tiempos y gaste innecesario de

    dinero

    4-Qu sistema de gestin requieren disponer para llevar un seguimiento de sus

    procesos y dems lneas?

    Se podran proponer varios sistemas de gestin como lo son:

    1-Kaizen: Son mejoras pequeas que se realizan como resultado de esfuerzos

    progresivos, implica una mejora de forma continua. Este nace de la necesidad de

    buscar cambios siendo una herramienta ideal para conseguirlo, pudindose llamarse

    actos reflexivos de mejora continua.

    Su principal foco es la reduccin de los costos mediante la eliminacin de los

    desperdicios en niveles de proceso, as como generar ideas y conceptos para llevarlos

    a la prctica y observar su efectividad. Existen 2 tipos de Kaizen:

    Kaizen Formales: Aquellos planeados y programados que indican la situacin

    actual y futura as como tambin el impacto de los indicadores definidos

    (Rentabilidad, Tiempo de ciclo, productividad, etc.).

    Kaizen Informales: Son fciles de ver y arreglar, utilizan el sentido comn para

    dar soluciones inmediatas a las oportunidades de mejora, el cual debe registrarse y

    generalmente no implica la inversin de dinero.

  • 2-OEE (Eficiencia General de los Equipos):

    Es un sistema que permite el anlisis de las prdidas productivas, pudindose

    identificar las causas de dichas perdidas, adems nos identifica las prdidas que se

    diferencian en los siguientes factores:

    Disponibilidad: Es el tiempo de funcionamiento de la mquina respecto al tiempo

    deseado de funcionamiento.

    Rendimiento: Hace referencia a cuanto se ha fabricado durante el tiempo de

    funcionamiento de la mquina respecto a lo que tena que haber fabricado a tiempo de

    ciclo ideal.

    Calidad: Hace referencia a cuanto se ha fabricado bueno respecto al total de

    produccin realizada.

    OEE= Disponibilidad x Rendimiento x Calidad

    Permite a todo el personal de la empresa trabajar con informacin fiable en

    tiempo real, esto permite realizar acciones de mejora inmediata a cualquier nivel.

    Es posible conocer si lo que nos ha ocurrido es que no se ha producido durante el

    tiempo que se deba estar produciendo, si ha sido porque no se ha producido con la

    velocidad que se poda haber hecho o si ha sido debido a que no se ha producido con

    la calidad que deba hacerse, evidencindose problemas de no disponibilidad, baja

    eficiencia y no calidad, respectivamente.

    La OEE considera 6 grandes prdidas:

    1. Paradas/Averas.

    2. Configuracin y Ajustes.

    3. Pequeas Paradas.

    4. Reduccin de velocidad.

  • 5. Rechazos por Puesta en Marcha.

    6. Rechazos de Produccin.

    Las dos primeras, Paradas/Averas y Ajustes, afectan a la Disponibilidad. Las dos

    siguientes Pequeas Paradas y Reduccin de velocidad, afectan al Rendimiento y las

    dos ltimas Rechazos por puesta en marcha y Rechazos de produccin afectan a la

    Calidad.

    5-Cul es la raz principal del problema, hay solo uno hay que atacar varios

    problemas en la organizacin?

    Ciertamente existen varios problemas aparte de la comunicacin y de la falla de la

    lnea de produccin, cabe destacar que la produccin estimada es de 300 piezas

    diarias y la demanda es de 440 piezas diarias, se est dejando de producir por un

    factor importante que es el desgaste que tienen las maquinas, sin contar que a estas no

    se les est haciendo el debido mantenimiento preventivo y en cualquier momento

    pueden pararse acarreando que la empresa obtenga perdidas. Se debe proceder a la

    bsqueda de la maquinaria exacta para a la fabricacin de la pieza deseada, as como

    tambin a la capacitacin del personal que las opera. Tambin se puede considerar

    como falla la falta constante de los trabajadores, esto no debera ocurrir porque

    tambin genera que la produccin se retarse de una manera considerada. Se plantea

    reestructurar un plan de accin para cada estacin de trabajo, pues el existente solo

    me genera retrasos y prdidas. Cada trabajador debe estar consciente del reto y la

    visin de la empresa, debe estar comprometido con la misma ya que se muestra falta

    de inters, as como tambin debe haber cambios en la gerencia por parte de los

    socios.

  • Elaborado por: Amanda

    Liscano.

    INICIO

    PRENSA N 1

    26,91 SEGUNDOS

    PRENSA N 2

    37,66 SEGUNDOS

    REMACHADO N 1

    67,58 SEGUNDOS

    MODELO N 1

    97,08 SEGUNDOS

    MODELO N 2

    108 SEGUNDOS

    REMACHADO N 2

    63 SEGUNDOS

    CARCASA

    55 SEGUNDOS

    PRUEBA ELECTRICA

    31,66 SEGUNDOS

    FIN

    INICIO

    PRENSA N 1

    26,91 SEGUNDOS

  • MTODOS DE LOS (5 PORQUE).

    Problema.

    Tiempo de moldeo sobrepasa los 76,63s.

    Existe retrabajo

    Existe rebarbas metlicas en el molde

    No es el molde adecuado para la actividad, puede estar daado o desgastado

    No se sustituye el molde. Los que lo hace su causa raz.

    Anlisis:

    Para el anlisis se tomaron variables como las averas en las maquinas que en este

    caso causaban re trabajo. Ocasionando el sobre paso en el tiempo de 76.63 seg,

    Tambin la falta de personal capacitado, mala calidad del producto derivado de una

    maquina defectuosa a raz del desgaste en el borde del molde, que al no corregirlos

    esta mquina producan piezas defectuosas en el proceso. Otro factor importante era

    la poca planificacin de la operacin que a su vez no planificaban un mantenimiento

    ni las refracciones necesarias. Finalmente la causa raz es que no se sustituyen los

    moldes.

    Elaborado por: Luis Vivas.

  • DIAGRAMA ISHIKAWA

    Fue desarrollado para fcilitar el analisis y la interpretacin de problemas

    mediante una relacion entre efecto y todas las causas o factores que originan dicho

    efecto por ello recibe el nombre de Diagrama de causa efecto o diagrama causal.

    De manera que quedan expuestas visualmente todas las causas que contribuyen a un

    efecto hasta el nivel que se desease, aunque en la mayora de los casos la intencin es

    llegar hasta las causas raz.As pues el diagrama causal es una forma grfica,

    ordenada y sistemtica para representar el complejo entramado de causas posibles que

    hay detrs de un efecto, facilitando de esta forma la tarea de identificar los factores

    verdaderos.

  • Existe una carencia de comunicacin efectiva en dicha empresa comenzando por

    los socios los cuales (son hermanos), se puede notar el abuso de mando que ejecuta

    Roberto, ello ocasiona que se presente insatisfaccin por parte de Luis el hermano

    menor ya que la mayora de las decisiones las ha tomado a sus espaldas, aunado a ello

    el sr Dorante no se encuentra muy conforme de igual manera por su forma de

    trabajar. Entendiendo que este es quien lleva la planificacin y ejecucin de dichos

    mtodos, pero l no comunicarse a conllevado a una serie de decisiones infructuosas

    colocando en juego el capital de la empresa, uno de los xitos de toda organizacin es

    la comunicacin sana y participativa.

    Una de las causas que tiene gran relevancia en dicho estudio es el estado en que

    se encuentra la moldeadora n*2 y a su vez la n*1,esto se puede apreciar gracias al

    recorrido que realizaron Sr Dorante y Luis D Ros lograron realizar dichas

    entrevistas, se conoci que las misma arrojaba rebabas metlicas que atrasaban las

    actividades productivas, a la maquinaria se le exiga ms de lo que la misma podra

    dar ya que esta no era un equipo de tecnologa sino que ya la misma contaba con

    caractersticas obsoletas, los moldes no eran los adecuados, uso negligente de la

    maquinaria. Asimismo es notorio que la mano de obra contratada no cuenta con

    capacin alguna, existe ausencia de la mano obrera sus puestos de trabajo no son los

    ms ptimos para brindar una mejor produccin y la materia prima es de baja calidad,

    y para culminar con este anlisis y brindar las mejoras por ltimo y no menos

    importante los mtodos aplicados dichos mtodos presentan modificaciones como el

    mtodo de ensamblaje usado por aos, el retrabajo es un mtodo ms aplicado como

    actividad normal de la lnea el cual incurren retraso y esfuerzo extra y prdida de

    tiempo en la produccin y capital, entrada de nuevos modelos a la lnea sin suficiente

    especificaciones y la mala planificacin que se ha venido reflejando a continuacin se

    detalla las mejoras a dicha problemtica.

  • Recibir charlas para una comunicacin sana, efectiva e impulsar la motivacin

    para emprender y alcanzar las metas.

    Implantar mantenimiento correctivo, l tpm, kaisen uso y aprovechamiento de

    estas mejoras continuas y herramientas de resolucin de problema como lo es

    el diagrama de Ishikawa, Pareto y los antes mencionado en dicha

    investigacin que arrojan que el 95% de ellas ayudan a la resolucin de

    problemas a las maquinarias para mantener el equipo en condiciones ptimas.

    Brindar planes de capacitacin a todo el personal que labora en la lnea de

    produccin desde el ms antiguo hasta el contratado.

    Retomar aquellos mtodos de ensamblaje que arrojaban buenos resultados y

    dejar nuevos que desplazan el equilibrio rentable y el rendimiento productivo

    Permitir que entes externos a la empresa, personal calificado realice dichas

    Inspecciones.

    Materia prima de mejor calidad.

    Evitar recurrir al retrabajo como mtodo normal de trabajo.

    No permitirse llegar al abuso de autoridades.

    No sacar productos nuevos que no posean suficientes especificaciones.

    Enfocarse en reemplazar planificaciones infructuosas.

    Elaborado por: Yormaris Colmenares.

    DIAGRAMA DE PARETO

    La empresa DRios actualmente se encuentra afectada por una serie de problemas

    que estn causando la baja produccin en sus instalaciones, razn por la cual no se

    puede cumplir con los pedidos de sus clientes, causando a su vez un mal estado

    econmico que se traduce en malestar para los socios. Todos estos problemas si los

  • analizamos y evaluamos de manera ponderada (indicando importancia en los

    problemas que causan al presentarse) podemos definir cules son los que ameritan

    obtener respuestas y ser tratados de manera inmediata lo que posibilitara obtener una

    mejora en la produccin lo que conllevara a mantener un mejor nivel de ventas en la

    compaa propiciando una mejora econmica. Para lograr lo planteado utilizamos un

    diagrama de Pareto lo que nos arroj los siguientes resultados.

    Problemas de Produccin en DRios

    C.A.

    Problema Repeticin%

    Averas de Maquinas (Maquinas

    Obsoletas e Inadecuadas)

    36%

    Piezas Defectuosas (rebabas y/o

    otros fallos)

    29%

    Mala Planificacin 21%

    Falta de Personal 6%

    Exceso de Modelos a fabricar 5%

    Falta de Especificaciones 3%

    Total 100%

    Si nos guiamos por el diagrama de Pareto podramos decir que los problemas

    esenciales a tomar en cuenta para solucionar de manera inmediata serian:

    Averas de Maquinas (Maquinas Obsoletas e Inadecuadas)

  • Piezas Defectuosas (rebabas y/o otros fallos)

    Mala Planificacin

    Si atacamos estos tres problemas estaramos solucionando un 86% de los

    fallos actuales de la compaa, lo que nos permitira mejorar enormemente la

    produccin total para la cual est diseada la planta.

    Para solucionar los problemas referentes a la maquinaria podramos

    considerar la aplicacin de mejores sistemas de mantenimiento que permitan mejorar

    la gestin empresarial, un sistema de mantenimiento bien implementado lograra

    erradicar de raz las fallas presentadas por la maquinaria ya que con un sistema TPM

    (Mantenimiento Productivo Total) aunado a un buen mantenimiento predictivo, para

    lo cual sera necesario planes de adiestramiento al personal mecnico de la compaa,

    la mejora del mantenimiento de las maquinas traera consigo eliminar los problemas

    de fallos en los productos en proceso (rebarbas), lo que a su vez eliminara el uso de

    sobretiempos para realizar el trabajo atrasado, con esto atacaramos al menos un 65%

    de los problemas de produccin y a su vez la planificacin de la cual depende el

    mantenimiento y los niveles de produccin mejorara por la eficaz gestin de los

    equipos lo que aumentara la capacidad de cumplir con nuestros clientes adems de

    lograr estndares de calidad y regresar a los antiguos estndares de proceso

    acostumbrados en la compaa.

  • 36%

    29%

    21%

    6% 5%

    3%

    -5%

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    25%

    30%

    35%

    40%

    Averias deMaquinas(Maquinas

    Obsoletas eInadecuadas)

    PiezasDefectuosas(rebabas y/ootros fallos)

    MalaPlanificacion

    Falta dePersonal

    Exceso deModelos a

    fabricar

    Falta deEspecificaciones

    Problemas de Produccion en DRios C.A.

    Problemas de Produccion en DRios C.A. Repeticion%

    Lineal (Problemas de Produccion en DRios C.A. Repeticion%)

    Elaborado por: Yhonny Arteaga.

  • Anlisis Final de la Problemtica

    Luego de analizadas las principales causan que originan la baja produccin en la

    planta DRios y el incumplimiento e insatisfaccin de nuestros clientes por no

    disponer de la demanda requerida, se identific que dentro del proceso de

    Operaciones se est generando un cuello de botella al momento del moldeo # 2; en

    dicha etapa se est produciendo un incremento en los tiempos de operatividad

    afectando de forma sistemtica las actividades que cada operador debe realizar, es

    esta la causa principal que origina el incumplimiento, donde las fallas mecnicas y las

    malas planificaciones de parte del socio principal direccionando cambios en los

    procesos de acuerdo a nuevos estndares definidos por el, aplicando conocimientos

    de Ingeniera de Procesos adquiridos. Ya identificado el problema principal se

    recomienda la implementacin de severos planes de mantenimiento correctivos con la

    finalidad de renovar la capacidad de la maquinaria y accionar nuevos sistemas de

    planificacin de mantenimientos TPM y asi anteponernos a posibles fallos en los

    equipos, solucionando as las Rebarbas e incrementos en los tiempos operacionales

    que acarrea el moldeo # 2. En el equipo de trabajo formado por Socios y parte del

    personal del rea de Calidad no se est generando una buena comunicacin, estando

    de alguna forma no alineados a los objetivos y metas planteadas, ocasionando

    descontrol en los procesos y por ende afectando la rentabilidad comercial de la

    empresa, esta falta de comunicacin es trasmitida a los operadores sin ningn control

    ni orientacin comn evidenciando la necesidades y oportunidades presentes en estos

    pilares y lderes de trabajo. El sistema para las mejoras de la lneas como ya fue

    nombrado se va a basar en un correcto balanceo de lnea, lo cual eliminara nuestro

    cuello de botella y con la implantacin de lo ya mencionado un mantenimiento

    correctivo y parmetros de TPM mejorando la Calidad del producto Terminado y la

    eficiencia de los equipos.

  • Dentro del proceso se Observaron varias causas de los problemas de

    incumplimiento de la demanda, mencionando as los re-procesos por moldeo, falta de

    trabajo en equipo orientado a metas comunes, direccionamientos de nuevos

    procedimientos operacionales , falta de acciones correctivas, demostrando y

    evidenciando oportunidades de mejoras en el sistemas orientadas a la Rentabilidad

    Comercial de la Empresa DRios.