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AUTOR AÑO FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN LA EMPRESA PANIFICADORA "DELIPAN" PARA LA MEJORA DEL SISTEMA PRODUCTIVO MARÍA FERNANDA TOBAR GARCÍA 2018

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AUTOR

AÑO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN LA EMPRESA

PANIFICADORA "DELIPAN" PARA LA MEJORA DEL SISTEMA PRODUCTIVO

MARÍA FERNANDA TOBAR GARCÍA

2018

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FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN LA EMPRESA

PANIFICADORA “DELIPAN” PARA LA MEJORA DEL SISTEMA PRODUCTIVO

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos para optar por el título de Ingeniera en Producción Industrial

Profesor Guía

Msc. Aníbal Andrés Cevallos Jaramillo

Autora María Fernanda Tobar García

Año 2018

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DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido el trabajo, propuesta de redistribución de planta en la

empresa panificadora Delipan para la mejora del sistema productivo, a través

de reuniones periódicas con la estudiante María Fernanda Tobar, en el

semestre de 2018 - 1, orientando sus conocimientos y competencias para un

eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”

Aníbal Andrés Cevallos Jaramillo Master in Industrial Engineering

C.I.: 1705310280

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DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR

“Declaro haber revisado este trabajo, propuesta de redistribución de planta en

la empresa panificadora Delipan para la mejora del sistema productivo, de la

estudiante María Fernanda Tobar, en el semestre 2018 - 1 dando cumplimiento

a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”

Edison Rubén Chicaiza Salgado

Master in Business Administration

C.I.: 1710329036

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DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones

legales que protegen los derechos de autor vigentes.”

María Fernanda Tobar García C.I.: 1721138012

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AGRADECIMIENTOS

A mi tutor y a mi lector, por su

paciencia, dedicación y motivación,

quienes supieron guiarme y

ayudarme dándome la mano en todo

momento.

A Eduardo Montero y a toda mi

familia que incondicionalmente han

estado conmigo y han sabido

guiarme por buen camino.

Agradezco a todos los que

conforman la UDLA, quienes me han

recibido con los brazos abiertos y

siempre con cortesía.

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DEDICATORIA

A mis padres José Tobar y Katy

García quienes han sido mi apoyo

incondicional a lo largo de mi carrera,

y quienes me han guiado para que

este sueño se cumpla, por ser mi

inspiración y mi ejemplo a seguir.

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RESUMEN

El presente trabajo de titulación es una propuesta de redistribución de planta

para mejorar el sistema productivo de la empresa panificadora Delipan, ubicada

al sur de Quito. Para cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, se inició

realizando un análisis de la situación actual de la empresa, en donde se

analizaron los indicadores de ventas, demanda y producción, seguido de eso se

realizó una matriz BCG para determinar cuáles son los tres productos estrella de

los 13 con los que cuenta la empresa. Una vez obtenidos los datos necesarios y

después de haber determinado los productos en base a los que se trabajara

(orejas, suspiros y aplanchados), se procedió a realizar el estudio de tiempos

mismo que sirvió para determinar los cuellos de botella, realizar un VSM y una

simulación que permitió ver los problemas y simular las propuestas de mejora

planteadas. Ya con las propuestas de mejora se llevó a cabo un estudio para la

redistribución de planta de manera que se optimicen los espacios y se mejore el

flujo de materiales e información.

Finalmente se llevó a cabo una comparación de las propuestas planteadas, con

lo cual se pudo apreciar resultados significativos en las mejoras planteadas tanto

en el análisis de tiempos como en el análisis costo beneficio llevado a cabo para

determinar la factibilidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto en caso de

que así se lo decida.

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ABSTRACT

The present degree work is a proposal for a plant redistribution to improve the

production system of the bakery company Delipan, located in the south of Quito.

In order to meet the objectives, set out in this project, an analysis of the current

situation of the company was started, where the sales, demand and production

indicators were analyzed, followed by a BCG matrix to determine which are the

three star products, of the 13 that the company has. Once the necessary data

has been obtained, and after having determined the products on which to work

(orejas, suspiros and aplanchados), a time study was carried out, which was used

to determine bottlenecks, to perform a VSM and a simulation that allowed us to

see the problems and simulate the proposed improvements. With the

improvement proposals, a study was carried out for the redistribution of the plant

in order to optimize the spaces and improve a better flow of materials and

information.

Finally, a comparison between the two proposals presented was carried out, with

which it was possible to see significant results in the improvements proposed,

both in the analysis of times, as in the cost-benefit analysis made to determine

the feasibility of carrying out the execution of the project in case it so decides.

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ÍNDICE

1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN ........................................ 1

1.1. Antecedentes...................................................................... 1

1.2. Descripción de la empresa ................................................. 2

1.3. Estructura Organizacional .................................................. 3

1.4. Cartera de productos .......................................................... 4

1.5. Proveedores ....................................................................... 5

1.6. Alcance ............................................................................... 6

1.7. Justificación ........................................................................ 7

1.8. Objetivo General ................................................................. 8

1.9. Objetivos Específicos ......................................................... 8

2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO ............................... 9

2.1. Diagrama de flujo ............................................................... 9

2.2. SIPOC .............................................................................. 10

2.3. Diagrama de Pareto.......................................................... 11

2.4. Matriz BCG ....................................................................... 12

2.5. Ingeniería de métodos: Estudio de tiempos y movimientos ................................................................................ 13

2.6. Diagrama Spaghetti .......................................................... 14

2.7. Métodos para el Estudio de Tiempos ................................ 15

2.8. Equipo para el Estudio de Tiempos .................................. 15

2.9. Etapas que Comprende el Estudio de Tiempos ................ 16

2.10. Factores que intervienen en el Estudio de Tiempos ......... 17

2.11. Cálculo del número de ciclos para el cronometraje ........... 18

2.12. Métodos para el cálculo del número de observaciones .... 18

2.12.1. Método Estadístico .................................................................... 18

2.12.2. Método Tradicional .................................................................... 19

2.12.3. Tabla General Electric ............................................................... 20

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2.13. Estudio de Tiempos con Cronómetro ................................ 21

2.14. Valoración del ritmo de trabajo ......................................... 22

2.15. Suplementos..................................................................... 24

2.16. Cálculos del Estudio de Tiempos ...................................... 27 2.16.1. Cálculo del tiempo estándar o tipo ............................................ 27

2.16.2. Cálculo del tiempo promedio ..................................................... 27

2.16.3. Cálculo del tiempo básico .......................................................... 28

2.16.4. Adición de suplementos ............................................................ 28

2.16.5. Tiempo estándar o tipo .............................................................. 28

2.17. Balanceo de Línea ............................................................ 29

2.18. MUDAS ............................................................................ 29

2.19. 5’S .................................................................................... 31

2.20. Takt Time ......................................................................... 32

2.21. VSM (Value Stream Mapping) .......................................... 33

2.22. Simulación de procesos .................................................... 34 2.22.1. FlexSim ..................................................................................... 35

2.23. Diseño y Distribución de Planta ........................................ 36 2.23.1. Metodología SLP (Planeación Sistemática de Distribución de

Planta) 37

2.23.2. Fases del SLP ........................................................................... 39

3. CAPITULO III: SITUACIÓN ACTUAL ................................ 42

3.1. Condiciones de Producción .............................................. 42

3.2. Análisis de Productos ....................................................... 43 3.2.1. Familia de Productos ................................................................. 44

3.3. Demanda, Ventas y Producción ....................................... 44 3.3.1. Demanda ................................................................................... 45

3.3.2. Ventas ....................................................................................... 46

3.3.3. Producción ................................................................................ 47

3.4. Matriz BCG ....................................................................... 50

3.5. Procesos .......................................................................... 51

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3.6. Mapa de procesos ............................................................ 52

3.7. Caracterización de los procesos ....................................... 55 3.7.1. Diagrama SIPOC ....................................................................... 55

3.7.2. Descripción de Procesos Productivos ....................................... 56

3.7.3. Condiciones de Producción ....................................................... 65

3.8. Métodos para el Estudio de Tiempos ................................ 65 3.8.1. Método Tradicional .................................................................... 65

3.8.2. Método Estadístico .................................................................... 68

3.9. Estudio de Tiempos .......................................................... 71 3.9.1. Cálculo del Tiempo Promedio ................................................... 71

3.9.2. Valoración del Ritmo de Trabajo ............................................... 71

3.9.3. Suplementos ............................................................................. 72

3.9.4. Tiempo Estándar ....................................................................... 72

3.10. Estudio de Movimientos .................................................... 76 3.10.1. Diagrama Spaghetti ................................................................... 76

3.11. Balanceo de Línea ............................................................ 76

3.12. Simulación ........................................................................ 79

3.13. VSM (Value Stream Mapping) .......................................... 84 3.13.1. Takt Time .................................................................................. 85

3.13.2. Cuello de botella ........................................................................ 86

3.14. Propuestas de Mejora ....................................................... 87 3.14.1. Propuesta 1 ............................................................................... 87

3.14.2. Propuesta 2 ............................................................................... 89

4. CAPITULO IV: REDISEÑO DE PLANTA .......................... 94

4.1. SLP (Systematic Layout Planning) ................................... 94 4.1.1. Análisis Producto - Cantidad (P-Q) ........................................... 95

4.2. Análisis de recorrido de producto (Flujo de producción) ... 96

4.3. Análisis de relación de actividades ................................... 99

4.4. Diagrama relacional de actividades ................................ 100

4.5. Análisis de necesidad de espacio y espacio disponible .. 102

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4.6. Diagrama relacional de espacios .................................... 103

4.7. Generación de alternativas ............................................. 104

5. CAPITULO V: ANÁLISIS ECONÓMICO ........................ 107

5.1. Inversiones ..................................................................... 107

5.2. Análisis de Costos y Gastos ........................................... 109

5.3. Estado de Pérdidas y Ganancias .................................... 110

5.4. Factibilidad del Proyecto ................................................. 111

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............ 113

6.1. Conclusiones .................................................................. 113

6.2. Recomendaciones .......................................................... 114

REFERENCIAS………………………………………………117

ANEXOS………………………………………………………120

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ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación Delipan S.A. ........................................................................ 3

Figura 2. Estructura Organizacional Delipan ...................................................... 4

Figura 3. Productos Delipan ............................................................................... 5

Figura 4. Proveedores de Materias Primas ........................................................ 6

Figura 5. SIPOC ............................................................................................... 10

Figura 6. Diagrama de Pareto .......................................................................... 11

Figura 7. Matriz BCG ........................................................................................ 12

Figura 8. Etapas del Estudio de Tiempos ......................................................... 16

Figura 9. Tiempo Estándar ............................................................................... 27

Figura 10. Ejemplo de Value Stream Mapping (VSM) ...................................... 34

Figura 11. Simulación Flexsim ......................................................................... 35

Figura 12. Metodología SLP ............................................................................. 38

Figura 13. Ejemplo Análisis de Relación de Actividades .................................. 41

Figura 14. Diagrama Relacional de Actividades ............................................... 41

Figura 15. Productos Delipan ........................................................................... 43

Figura 16. Demanda de Productos Semestral.................................................. 46

Figura 17. Ventas Delipan por producto (Semestral) ....................................... 47

Figura 18. Producción por producto ................................................................. 49

Figura 19. Desperdicio por producto (gr) .......................................................... 49

Figura 20. Matriz BCG productos Delipan ........................................................ 51

Figura 21. Mapa de Procesos Delipan ............................................................. 53

Figura 22. Diagrama SIPOC de Producción Delipan ........................................ 56

Figura 23. Diagrama del flujo general de producción Delipan .......................... 56

Figura 24. Mezclado de ingredientes ............................................................... 59

Figura 25. Formado de Producto ...................................................................... 60

Figura 26. Horneado ........................................................................................ 61

Figura 27. Decorado de Producto .................................................................... 62

Figura 28. Clasificación de Producto ................................................................ 62

Figura 29. Pesado de Producto ........................................................................ 63

Figura 30. Máquina Etiquetadora ..................................................................... 64

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Figura 31. Proceso de Empacado .................................................................... 64

Figura 32. Tiempo de producción maquinaria .................................................. 75

Figura 33. Tiempo de producción mano de obra .............................................. 75

Figura 34. Balanceo de línea ............................................................................ 79

Figura 35. Simulación de un día normal de producción (vista 1) ...................... 80

Figura 36. Simulación de un día normal de producción (vista 2) ...................... 81

Figura 37. Dashboard producción de 8 horas .................................................. 82

Figura 38. Simulación producción 4 horas ....................................................... 83

Figura 39. Dashboard producción 4 horas ....................................................... 84

Figura 40. Gráfico Takt Time vs. Tiempos Estándar ........................................ 86

Figura 41. Propuesta de mejora con 3 batidoras .............................................. 88

Figura 42. Dashboard propuesta con 3 batidoras ............................................ 88

Figura 43. Balanceo de carga de trabajo ......................................................... 90

Figura 44. Propuesta 2 ..................................................................................... 91

Figura 45. Dashboard propuesta 2 (8 horas).................................................... 92

Figura 46. Propuesta 2 (4 horas de producción) .............................................. 93

Figura 47. Dashboard propuesta 2 (4 horas de producción) ............................ 94

Figura 48. Volumen de ventas semestral (Enero-Junio) .................................. 96

Figura 49. Diagrama análisis de relación de actividades ............................... 100

Figura 50. Diagrama relacional de actividades............................................... 102

Figura 51. Diagrama relacional de espacios .................................................. 104

Figura 52. Layout Propuesta 1 ....................................................................... 106

Figura 53. Layout Propuesta 2 ....................................................................... 106

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ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Factor R/X .......................................................................................... 20

Tabla 2. Número de Observaciones General Electric ...................................... 21

Tabla 3. Valoración Sistema Westinghouse ..................................................... 24

Tabla 4. Cálculo de suplementos ..................................................................... 26

Tabla 5. Agrupación de Productos Delipan por Familias .................................. 44

Tabla 6. Demanda de Productos Delipan ......................................................... 45

Tabla 7. Ventas mensuales por producto Delipan ............................................ 46

Tabla 8. Producción y desperdicio mensual por producto Delipan ................... 48

Tabla 9. Desperdicio en dólares ....................................................................... 50

Tabla 10. Cálculos método tradicional ............................................................. 66

Tabla 11. Resultados método tradicional ......................................................... 67

Tabla 12. Tabla de resultados método tradicional ............................................ 68

Tabla 13. Tiempos en minutos por actividad .................................................... 69

Tabla 14. Tiempos al cuadrado por actividad ................................................... 70

Tabla 15. Resultados Método Estadístico ........................................................ 70

Tabla 16. Obtención tiempo estándar para orejas ............................................ 73

Tabla 17. Resumen tiempos estándar por producto ......................................... 74

Tabla 18. Parámetros de producción orejas ..................................................... 77

Tabla 19. Cálculo del número de operarios y tiempo asignado (Orejas) .......... 78

Tabla 20. Eficiencia de la línea por producto ................................................... 78

Tabla 21. Cálculo Takt Time orejas .................................................................. 86

Tabla 22. Volumen de ventas periodo Enero-Junio 2017 ................................. 95

Tabla 23. Cursograma Analítico ....................................................................... 97

Tabla 24. Diagrama multiproducto ................................................................... 98

Tabla 25. Relación de proximidad .................................................................... 99

Tabla 26. Ponderación (Código de líneas) ..................................................... 101

Tabla 27. Numeración de actividades ............................................................ 101

Tabla 28. Costo inversión en maquinaria ....................................................... 107

Tabla 29. Inversiones ampliación y adecuaciones ......................................... 108

Tabla 30. Detalle inversiones construcción obra civil ..................................... 108

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Tabla 31. Resumen costos inversiones .......................................................... 109

Tabla 32. Resumen costos y gastos anuales (13 operadores)....................... 110

Tabla 33. Estado de pérdidas y ganancias (13 operadores) .......................... 111

Tabla 34. Costos con 19 operadores ............................................................. 112

Tabla 35. Costos con 13 operadores ............................................................. 112

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1

1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

La industria panificadora DELIPAN se encuentra ubicada al sur de Quito y forma

parte de la Industria Harinera S.A, actualmente cuenta con 28 empleados en

nómina y un área de producción de 330 m2, donde se llevan a cabo procesos en

su mayoría manuales para lograr la producción de diferentes productos

derivados de la harina de trigo como: melvas, aplanchados, orejas de chocolate,

suspiros, entre otros.

Desde los últimos meses del año 2016 el sector industrial se ha visto afectado

debido a la crisis económica que atraviesa el país, pues la deuda consolidada

del Ecuador presentó un incremento en $ 5 520 millones en comparación con el

año 2015, según cifras presentadas por el Ministerio de Finanzas. Así mismo,

las plazas de empleo se han visto afectadas según el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos donde se registra un porcentaje de desempleo del 4,4%

en el mes de marzo del 2017; y se muestra también, que la tasa de empleo pleno

o adecuado bajó entre marzo del 2016 y marzo del 2017 del 40% al 38,5%, cifras

que sin duda afectan a la economía del país. Sin embargo, a pesar de todas

estas trabas la demanda ha incrementado en Delipan.

Por esta razón, se busca llevar a cabo una redistribución de la planta que permita

crecer a la empresa y mejorar su producción. Cabe recalcar que al existir varios

procesos que se realizan de manera manual y solo un par de procesos con

maquinaria, se generan cuellos de botella que necesitan ser eliminados, ya que

al existir procesos ineficientes, la compañía no puede abastecer la demanda y

por lo tanto no puede hacer economías de escala ni absorber costos fijos.

A través de un correcto análisis de la situación actual que nos permita ver de

forma clara las ineficiencias en los procesos, se desea eliminar los problemas

generados principalmente por el reducido espacio de las áreas de trabajo, lo que

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2

genera un impedimento para que las actividades se desarrollen de manera

eficaz, deficiencia en el flujo de materiales y desbalanceo de la carga laboral.

El área que ocupa la empresa es lo suficientemente grande como para ampliar

las áreas de trabajo sin restricciones, pues como se mencionó, existe el espacio

necesario para llevar a cabo cambios y mejorar las condiciones de la planta.

1.2. Descripción de la empresa

Misión

“Delipan S.A. tiene como misión, realizar sus operaciones cumpliendo con las

regulaciones nacionales vigentes, con personal calificado, manejando una

cultura de compromiso con el medio ambiente y la sociedad, bajo el lema “Hacer

galletas es una pasión y es un arte”. Delipan tiene el compromiso de entregar a

sus clientes los mejores productos del mercado, garantizando siempre su

calidad” (Delipan S.A., 2017).

Visión

“Posicionarse sólidamente como una empresa de excelencia en la fabricación de

galletas, extender sus líneas de producción y diversificar productos de pastelería,

utilizando tecnología de punta que permitan fabricar sus productos en un

ambiente limpio, seguro y cómodo para sus trabajadores” (Delipan S.A., 2017).

Ubicación

La planta panificadora DELIPAN se encuentra ubicada dentro de las

instalaciones de la Industria Harinera S.A al sur de Quito, específicamente en el

cantón Quito, barrio Eloy Alfaro en la Av. Maldonado y Joaquín Gutiérrez (Figura

1).

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3

Figura 1. Ubicación Delipan S.A.

Tomado de: (Google Maps, s.f)

1.3. Estructura Organizacional

Delipan está conformada por un total de 28 personas, entre los que se

encuentran: Gerencia, personal administrativo, jefatura de producción y

operarios, de entre ellos 22 trabajan en el área productiva y 6 en el área

administrativa. Para comprender mejor cómo se encuentra distribuida la

estructura organizacional se presenta la figura 2.

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4

Figura 2. Estructura Organizacional Delipan

Adaptado de: (Delipan, s.f.)

1.4. Cartera de productos

Delipan se dedica a la elaboración de productos de galletería mediante una sola

línea de producción en la cual se lleva a cabo la producción de 13 productos,

entre ellos: alfajores con chocolate, alfajores con coco, aplanchados, bizcochos

de sal, bizcochos de dulce, dedos con chocolate, galletas con mermelada,

galletas con chispas de chocolate, melvas, orejas con chocolate, orejas

tradicionales, rosquetas, suspiros BB y suspiros. Los productos son entregados

en tiendas, micromercados y cadenas importantes como Supermaxi, Magda,

Santa María y Corporación GPF; en este momento la empresa realiza alrededor

del 90% de su proceso productivo de manera artesanal. En el total de sus trece

productos se destacan tres de ellos debido a su nivel de ventas, el 12% de estas

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lo abarcan las orejas de chocolate, el 11% aplanchados al igual que los suspiros

y el 66% lo comprenden los 8 productos restantes.

Figura 3. Productos Delipan Adaptado de: (Delipan, s.f)

1.5. Proveedores

Los proveedores constituyen un pilar muy importante para cualquier empresa ya

que a partir de la materia prima que ellos proveen, se inicia cualquier proceso

productivo. En el caso de DELIPAN, es muy importante que los proveedores

sepan cumplir con los tiempos de entrega especificados, y que además aseguren

la calidad de la materia prima. Al ser productos perecibles, estos no pueden

permanecer almacenados durante mucho tiempo, ya que se pueden caducar o

dañar, resultando en un desperdicio e incluso retrasos en producción, si estos

no llegaran a reponerse.

Es muy importante conocer cuáles son los proveedores, y que tiempos de

entrega manejan, así como también los precios de la materia prima, para de esta

forma tener una mejor visión del proceso global de producción desde los

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proveedores. Al manejar 13 productos de galletería, DELIPAN cuenta con varias

empresas que suministran los insumos para la producción, entre ellos los más

importantes son Neyplex y Levapan. A continuación se muestra la figura 4 con

el detalle de todos los proveedores.

Figura 4. Proveedores de Materias Primas

1.6. Alcance

El presente trabajo comprende llevar a cabo una propuesta de mejora en la

planta industrial DELIPAN, y el sistema productivo de la misma, con el fin de

disminuir los problemas en cuanto a movimientos innecesarios, áreas de trabajo

estrechas y cuellos de botella durante la producción.

Para esto inicialmente se procederá a realizar un análisis de las condiciones

actuales de la empresa, por medio del cual se podrá definir los fallos y la

ubicación óptima de las máquinas, como segundo paso se realizarán diagramas

de flujo de los procesos más importantes a fin de determinar oportunidades de

mejora, y una vez que se conozca todo el funcionamiento de la planta y los

procesos, se procederá a realizar una simulación de las condiciones iniciales y

otra de la situación mejorada a fin de garantizar el correcto flujo de materiales y

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la eficiencia en los procesos. Debido a que la producción de los 13 productos se

realiza en una sola línea, pero en diferentes días y siguiendo un mismo proceso,

se efectuará el estudio para dicha línea, únicamente de sus tres productos

estrellas: orejas de chocolate, aplanchados y bizcochos.

Finalmente se efectuará un estudio económico, por medio del cual se podrá

visualizar un análisis costo - beneficio de llevar a cabo las mejoras propuestas

para la empresa.

1.7. Justificación

En la actualidad las empresas se enfrentan a un mundo sumamente competitivo,

donde lograr sobresalir y cumplir tanto con la demanda como con las

expectativas del cliente es fundamental para mantenerse en el mercado, razón

por la cual DELIPAN busca mejorar su producción.

Actualmente la planta trabaja un solo turno de entre ocho y diez horas, sin

embargo, presenta problemas para satisfacer la demanda y aumentar su

producción, ya que durante los procesos productivos se generan limitaciones

debido a excesivos movimientos durante los procesos y cuellos de botella,

mismos que inciden en el Lead Time, retrasan la producción diaria e incluso

provocan pérdidas de clientes. Adicionalmente, cabe mencionar que el espacio

físico de la planta no ayuda a mejorar las condiciones, ya que los operarios no

cuentan con el espacio suficiente para desplazarse adecuadamente mientras

ejercen sus labores.

Tanto el incremento que la empresa ha tenido en ventas, como la proyección de

crecimiento, han hecho ver a la empresa que la capacidad instalada es una

limitante para el crecimiento esperado de producción, en lugar de funcionar como

un entorno óptimo para el desarrollo de la misma.

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La capacidad instalada de la planta permite producir hasta 2700 unid/día,

cantidad que no logra satisfacer la demanda de los clientes, adicional a esto se

tiene un 1,5% de pérdidas en ventas al mes, lo cual equivale a una pérdida de

$1053 mensuales, esto sin mencionar los costos que se generan por pagos de

horas extras y ventas no realizadas.

Para que la empresa sea más competitiva y logre cumplir con la demanda es

necesario que se adopten medidas debidamente estudiadas, que ayuden a la

misma a optimizar recursos, volver a cada uno de los procesos más eficientes,

de tal forma que el tiempo que se desperdicia en tareas innecesarias se

aproveche para mejorar la productividad.

Por todo lo mencionado anteriormente para este trabajo de titulación se ha

tomado como metodología el estudio de tiempos y movimientos, ya que de esta

forma se podrá contar con una visión más clara sobre la situación inicial de la

empresa gracias a la data e información que nos provee esta herramienta. De

esta forma se logrará no solo eliminar todos aquellos desperdicios y actividades

que no agregan valor, sino que también se alcanzará una utilización eficiente de

los recursos tanto materiales como humanos, y además se podrá marcar las

pautas para que los procesos mejoren, y en el futuro la empresa pueda alcanzar

sus metas de crecimiento.

1.8. Objetivo General

Realizar una propuesta de mejora para el sistema productivo de la planta

industrial DELIPAN, basada en el estudio de tiempos y movimientos con la

finalidad de optimizar procesos y mejorar la productividad.

1.9. Objetivos Específicos

● Elaborar diagramas de flujo con información detallada respecto a los

procesos y actividades de producción.

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● Definir la situación actual de la empresa mediante el levantamiento de

sus procesos productivos, modelamiento y distribución actual de la

planta.

● Determinar las necesidades de la planta mediante el uso de

herramientas como Flexsim y VSM.

● Llevar a cabo una simulación de los procesos mejorados con la finalidad

de identificar los resultados obtenidos en cuanto a disminución de

tiempos, movimientos y mejora en la productividad.

● Realizar una comparación mediante el nuevo layout y la simulación,

entre la situación inicial y la situación mejorada demostrando el aporte a

la empresa DELIPAN con la nueva propuesta y las mejoras planteadas.

2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Diagrama de flujo

Un diagrama de flujo o flujograma como también se lo conoce, es un esquema

gráfico que se compone de una serie de pasos que se llevan a cabo para

desarrollar un proceso.

Este esquema nos brinda ciertas ventajas, como entender mejor en el proceso

en el que se está trabajando gracias a la visualización detallada del mismo, así

como identificar rápidamente qué está fallando en un proceso y las acciones que

se pueden llevar a cabo para mejorarlo (Ángel Maldonado, 2011, p. 107).

Para realizar un flujograma es importante conocer los límites del proceso

(entradas y salidas) y la simbología, para lo cual existen varias normas como

(American Society of Mechanical Enginners) ASME, (American National

Standard Institute) ANSI y la normativa para el modelamiento de procesos en

Bizagi (Business Process Model and Notation) BPMN.

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2.2. SIPOC

Un diagrama SIPOC es una metodología que nos permite visualizar y

documentar de manera macro las interacciones de un proceso, permitiéndonos

entender cuáles son los principales gestores y requerimientos; además permite

obtener información importante sobre el inicio y el final de un proceso (Socconini,

2015, p.63).

Figura 5. SIPOC

Esta metodología recibe su nombre por sus siglas en inglés Suppliers

(Proveedores), Input (Entradas), Process (Proceso), Output (Salidas),

Customer (Cliente).

● Proveedor: Es quien proporciona una entrada para el proceso, puede

ser interno o externo

● Entrada: Relacionado con los recursos y requerimientos para el

proceso.

● Proceso: Actividad que se encarga de transformar entradas en salidas

cumpliendo con los requerimientos.

● Salidas: Pueden ser productos o servicios que se obtienen después de

generar un proceso

● Clientes: Usuarios que adquieren el producto o servicio. Ligados a

requerimientos importantes.

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2.3. Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto (figura 6) o conocido también como distribución A, B, C

es una herramienta gráfica que nos permite analizar y organizar datos. La gráfica

nos permite demostrar el principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) o

más conocido como el 80/20 que se traduce en que el 20% de las actividades

genera el 80% de los problemas. Este diagrama se lo utiliza comúnmente para

temas de producción, sin embargo, en la actualidad se lo utiliza también para

cualquier área o situación.

Figura 6. Diagrama de Pareto

Para este proyecto de titulación de utilizará un diagrama de Pareto para definir

cuál es el 20% de los productos que generan el 80% de las ganancias para la

empresa, y enfocarnos en ellos para el estudio y planteamiento de las

soluciones. Sin embargo, para que el diagrama de Pareto sea válido primero se

analizaran los datos de modo que estos sean precisos ya que si se analizan

datos de un periodo de tiempo muy corto, o de procesos inestables, el resultado

que se obtenga no será real y por consiguiente se obtendrán conclusiones

erróneas.

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2.4. Matriz BCG

La matriz BCG o matriz de crecimiento fue desarrollada por Boston Consoulting

Group y fue implementada en los años 70 por el presidente de la compañia. Esta

herramienta es muy útil para analizar el índice de aceptación e impacto que un

producto tiene en el mercado.

La matriz BCG cuenta con un eje de abscisas y ordenadas con cuatro

cuadrantes, los cuales contienen un elemento por cuadrante. El eje de las y u

ordenadas representa la tasa de crecimiento el producto en el mercado, mientras

que el eje de las x o abscisas representa el índice de participación en el mercado.

Como se muestra en la figura 7, las figuras son estrella, vaca, perro e incógnita

puesto que es así como se designará a los productos de acuerdo a su

participación en el mercado.

Figura 7. Matriz BCG

Tomado de: ISOTools, s.f.

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Estrella

Se nombra como estrella a aquellos productos que presentan alta participación

en el mercado y alto crecimiento en el mismo.

Vaca

Las vacas son aquellos productos que generan grandes ingresos debido a su

alta participación en el mercado, sin embargo, son productos que presentan un

bajo crecimiento en el mercado

Perro

Por su parte se considera perro a aquellos productos que presentan un bajo

crecimiento en el mercado y al mismo tiempo una baja participación.

Incógnita

Finalmente se tiene la incógnita, en esta categoría entran los productos que han

tenido un alto crecimiento, pero baja participación en el mercado.

2.5. Ingeniería de métodos: Estudio de tiempos y movimientos

En la actualidad, la ingeniería de métodos busca mejorar los procesos y los

procedimientos, la disposición de la fábrica, los talleres y lugares de trabajo,

así como el diseño del equipo, las instalaciones y las condiciones de trabajo.

También busca economizar el esfuerzo humano, los materiales, el uso de

máquinas y la mano de obra. Todo esto con el objetivo de hacer más fácil y

seguro el desempeño laboral. No obstante, también busca incrementar la

productividad, la rentabilidad y la seguridad en la operación del sistema

productivo. (López, 2014, p. 8)

En base a la definición anterior se entiende que la ingeniería de métodos es una

metodología necesaria para incrementar y mantener la productividad en niveles

óptimos gracias al estudio de tiempos y movimientos y provocar mejoras en las

instalaciones, sin olvidar la importancia que el ser humano tiene en los procesos

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productivos. Es importante entender esta metodología, ya que una aplicación

adecuada conlleva a definir métodos eficaces y sencillos que disminuyen costos

de producción, que eliminan, combinan o simplifican tareas con el fin de volver

al sistema más productivo.

Por su parte el estudio de tiempos y movimientos se enfoca en el análisis

detallado de los movimientos que se deben llevar a cabo para efectuar una

determinada tarea y el tiempo que le toma a un operador desarrollar la misma,

para esto cualquier técnica de estudio de tiempos con cronómetros, medición del

trabajo o uso de softwares especializados proporcionan buenos resultados, si lo

que se requiere es obtener un resultado que defina las pautas para que las

tareas se desarrollen sin tropiezos y con mayor eficiencia evitando tener que

realizar tareas que no agregan valor.

2.6. Diagrama Spaghetti

El diagrama spaghetti es una herramienta visual muy importante, ya que nos

permite obtener una visión del flujo de materiales, información o personas a

través de la planta. De esta forma también se puede evidenciar de manera clara

aquellas actividades que agregan valor al producto y aquellas que no.

Algunos de los beneficios importantes que se obtienen al aplicar este método

son:

● Fácil identificación de ineficiencias en el proceso o área

● Ayuda a identificar los movimientos excesivos y las pérdidas generadas

por los mismos

● Permite calcular las distancias recorridas

● Ayuda a mejorar la eficiencia en los procesos mediante la eliminación de

movimientos innecesarios que agotan a los trabajadores

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Para el presente proyecto de titulación se utilizará este método para el estudio

de movimientos, ya que no se pretende analizar los movimientos corporales que

realizan los operarios para completar una tarea, sino mejorar la eficiencia de los

procesos mediante la eliminación de desplazamientos innecesarios que resultan

en agotamiento y actividades que no generan valor.

2.7. Métodos para el Estudio de Tiempos

El estudio de tiempos es un complemento muy importante para el estudio de

movimientos ya que de esta forma se logra determinar el tiempo que un operador

calificado requiere para desempeñar una actividad o tarea bajo un ritmo normal

de trabajo y condiciones ambientales normales.

Los métodos más usados en la práctica para determinar el tiempo estándar de

una operación son (Baca, 2014, p. 183):

● Sistema de tiempos predeterminados

● Muestreo del trabajo

● Síntesis de datos estándar.

● Deducción de experiencias anteriores

● Estudio de tiempos con cronómetro

Debido a que en Delipan no cuentan con datos históricos respecto a tiempos de

actividad empleados para las actividades productivas, se utiliza el estudio de

tiempos con cronómetro para el desarrollo de este proyecto de titulación.

2.8. Equipo para el Estudio de Tiempos

Para llevar a cabo un correcto estudio de tiempos existen varias herramientas de

las que el encargado de realizar la toma de tiempos debe hacer uso para su

análisis. Cabe mencionar que estas herramientas o equipos son un factor

determinante para la obtención de datos confiables y reales.

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Según Palacios (2016) el equipo necesario para llevar a cabo un estudio de

tiempos comprende:

● Dispositivos de medida: donde se encuentran los cronómetros estos

pueden ser de tipo mecánico o electrónico.

● Máquinas registradoras de tiempos.

● Cámaras cinematográficas

● Equipo de videocinta

● Equipo auxiliar

○ Tablero de observaciones

○ Tacómetro

○ Calculadora

○ Formas impresas

○ Flexómetro

2.9. Etapas que Comprende el Estudio de Tiempos

No existe una norma que nos indique los pasos que se deben tomar para llevar

a cabo un estudio de tiempos, sin embargo, luego de repasar cuáles son los

métodos y las herramientas se pueden establecer ciertas pautas como se

muestra en la figura 8 a continuación, que nos ayudan a que nuestra data se

recopile de manera sistemática y ordenada.

Figura 8. Etapas del Estudio de Tiempos

Tomado de: Reverter y González, 2006, p.4

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2.10. Factores que intervienen en el Estudio de Tiempos

● Selección del Operario:

Con el fin de obtener un muestreo adecuado y representativo en primer lugar es

muy importante exponer al Jefe o Supervisor encargado las actividades que se

llevarán a cabo y el propósito de las mismas. Una vez que se tiene claro lo que

se va a realizar, se debe escoger en acuerdo mutuo con el Jefe o Supervisor un

operario medio, es decir que tenga pleno conocimiento del proceso.

Adicionalmente cabe recalcar que el mantener una conducta de respeto e interés

es muy favorecedora para la toma de tiempos ya que de esa forma se logrará

una mayor cooperación e involucramiento de parte del trabajador.

Según Palacios, 2016 los requerimientos para el estudio de tiempos son los que

se mencionan a continuación:

Se debe haber estandarizado el método a estudiar

El operario debe saber que se lo está evaluando, al igual que su

supervisor y los representantes del sindicato

El analista debe contar con todas las herramientas necesarias para

realizar la evaluación y además debe estar capacitado.

Se debe conocer todos los factores que intervienen en el proceso

(materiales, herramientas, seguridad, ambiente, maquinaria, entre otros)

Realizar un croquis del lugar de trabajo a fin de entender el

funcionamiento de los flujos de materiales y herramientas.

Analizar las condiciones ambientales ya que pueden repercutir en las

tolerancias.

Dividir las operaciones en elementos, pues se debe tener claro cuál es el

principio y el fin de cada elemento.

Tomar y registrar los tiempos, existen dos métodos para realizar el

estudio, el continuo y de regreso a cero. Para el método continuo se deja

correr el cronómetro hasta que se termine el estudio, mientras que el de

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Ecuación 1

regreso a cero, se toma el tiempo en el punto final de cada elemento, se

encera el cronómetro y se realiza el mismo proceso.

Realizar una valoración del operario una vez que se haya terminado el

estudio.

2.11. Cálculo del número de ciclos para el cronometraje

En la toma de tiempos, determinar el número de observaciones es de vital

importancia ya que depende mucho de esto el nivel de confianza del estudio de

tiempos, pues este proceso tiene como objetivo determinar el valor del promedio

representativo para cada elemento (Cálculo del Número de Observaciones,

2017). Establecer un número al azar es un error que no se debe cometer si lo

que se desea obtener son datos certeros y representativos.

El número de ciclos que se deben determinar para alcanzar un tiempo

representativo dependerá de la aplicación de uno de los siguientes métodos,

mismo que será elegido por el analista.

● Método Estadístico

● Método Tradicional

● Tabla de la General Electric

2.12. Métodos para el cálculo del número de observaciones

2.12.1. Método Estadístico

El método estadístico requiere como primer paso que se realicen un número de

observaciones (n) para después poder aplicar la siguiente fórmula, con un nivel

de confianza del 95,45% y un margen de error de +/- 5%:

Donde:

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Ecuación 2

n: tamaño de la muestra que se desea tomar

n’: número de observaciones preliminar

𝛴:Sumatoria de los valores

x: valor de las observaciones

40: constante para un nivel de confianza del 95,45%

2.12.2. Método Tradicional

Para lograr resultados efectivos este método requiere que se sigan los siguientes

pasos de manera sistemática.

1. Si los ciclos son menores o iguales a 2 minutos, se deberá tomar una

muestra de 10 lecturas, mientras que si los ciclos son mayores a 2 minutos

la muestra que se tome deberá ser de 5.

2. Calcular el rango de los tiempos de ciclo mediante la siguiente fórmula:

R (Rango) = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

3. Calcular el promedio de las x, dividiendo la sumatoria de los tiempos de

muestra para el número de ciclos tomados.

𝑥′ =∑𝑥

𝑛

4. Hallar el cociente entre el rango y la media usando la siguiente fórmula

𝑅

𝑥′

5. Buscar el valor resultante en la tabla a continuación, misma que nos

proporcionará el número de ciclos que se requiere tomar.

Ecuación 3

Ecuación 4

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Tabla 1.

Factor R/X

Tomado de: Ingeniería Industrial, s.f.

2.12.3. Tabla General Electric

Al igual que en el método anterior, para este método se requiere el uso de una

tabla, misma que fue establecida por la General Electric. Co y proporciona el

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número de ciclos que se deben leer a partir del tiempo de duración del ciclo. Sin

duda es uno de los métodos más sencillos y utilizados.

Tabla 2.

Número de Observaciones General Electric

TIEMPO DE CICLO EN MIN

NÚMERO RECOMENDADO DE

CICLOS

0.10 200

0.25 100

0.50 60

0.75 40

1.00 30

2.00 20

2.00 - 5.00 15

5.00 - 10.00 10

10.00 - 20.00 8

20.00 - 40.00 5

40.00 en adelante 3

Adaptado de: (Caso Neira, 2003)

2.13. Estudio de Tiempos con Cronómetro

El estudio de tiempos con cronómetro es una técnica muy utilizada por los

analistas y expertos para determinar el tiempo óptimo que un operador entrenado

o con habilidad requiere para desempeñar una tarea, actividad o tarea en

específico. Es por esta razón que cuando se realiza el estudio de tiempos es muy

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importante seleccionar al operador adecuado, de modo que el resultado final sea

el más acercado a la realidad posible.

Existen dos métodos para realizar el estudio de tiempos, el continuo y de regreso

a cero.

● Método Continuo

Para la aplicación de este método se deja correr el cronómetro cuando inicia el

primer elemento hasta que se termine el estudio del último elemento.

● Método de Regreso a Cero

La aplicación de este método consiste en regresar a cero el cronómetro cada vez

que se termine de tomar el tiempo de un elemento. De esta forma se toma el

tiempo, se realiza el registro respectivo y se coloca nuevamente en cero para

tomar el tiempo de otro elemento siguiendo el mismo proceso.

2.14. Valoración del ritmo de trabajo

La valoración del ritmo de trabajo se hace en función del operador, es decir el

especialista busca analizar y comparar el ritmo de trabajo del operador con lo

que se considera el ritmo estándar. Para llevar a cabo este análisis existen una

serie de métodos que se pueden utilizar, sin embargo, en esta valoración el juicio

del analista ejerce mucha influencia.

Para llevar a cabo este proyecto de titulación se hará uso del Método de

Nivelación o más conocido como Sistema Westinghouse, este consiste en

valorar el desempeño del operador en base a cuatro criterios: habilidad,

esfuerzo, condiciones y consistencia.

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Como bien lo menciona la RAE, s.f, habilidad es la capacidad para ejecutar las

cosas con gracia y destreza. En base a esto se califica al operador como: hábil

excelente, bueno, promedio, regular o malo en una escala del 15% al -22%.

Esfuerzo hace referencia a que tan eficiente es un operario para desempeñar

una actividad, de igual forma existen parámetros de calificación y un rango del

13% al -17%.

En cuanto a las condiciones se debe tener en cuenta que se evalúan las

circunstancias que pueden afectar al operador como: humedad, temperatura,

monotonía, ruido, ventilación, etc.

Por último está la consistencia, es importante evaluarla durante la toma de

tiempos, ya que lo que se busca es ver en qué grado se repiten los valores

constantemente.

Todo esto se realiza en base a la tabla 3 a continuación:

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Tabla 3.

Valoración Sistema Westinghouse

Tomado de: Ingeniería Industrial, s.f.

2.15. Suplementos

Los suplementos son datos referentes a tiempos de fatiga o retrasos en el trabajo

que son incluidos dentro del estudio de tiempos para obtener el tiempo final

óptimo de trabajo. Incluir los suplementos es de vital importancia ya que durante

una jornada laboral los trabajadores no trabajan el 100% del tiempo destinado a

ello, debido a tiempos necesarios para cumplir necesidades personales y

tiempos de fatiga debido al esfuerzo humano que exige desarrollar cada tarea.

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Los suplementos se clasifican en tres grupos:

1. Suplementos por necesidades personales: dentro de este grupo

entran aquellos tiempos requeridos para cumplir con necesidades y

mantener el bienestar del personal como: ir al baño o tomar agua y por

otro lado están los tiempos que se requieren de descanso por fatiga de

los trabajadores.

2. Suplementos por fatiga variable: este grupo abarca los principios

básicos fuerza muscular, postura anormal, condiciones atmosféricas,

niveles de ruido, y de iluminación, tensión visual y mental, y finalmente

descansos por monotonía (Niebel, Freivalds and Murrieta Murrieta,

2014)

3. Suplementos especiales: En este último grupo se toma en cuenta

tiempos que son necesarios por demoras inevitables como por ejemplo:

interrupciones por parte del supervisor, atrasos, paros de maquinaria

inesperados, entre otros, y demoras evitables que corresponden a paros

por tiempos de ocio o por acciones que no corresponden a paros para

que el operador se recupere (cansancio).

Para calcular el valor de los suplementos asignables a los elementos y

necesarios para el cálculo del tiempo, tipo o estándar. Se toma la tabla 4 a

continuación con valores normados por la OIT (Organización Internacional del

Trabajo).

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Tabla 4.

Cálculo de suplementos

Adaptado de: OIT, s.f.

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2.16. Cálculos del Estudio de Tiempos

2.16.1. Cálculo del tiempo estándar o tipo

El tiempo estándar o tipo es el que se obtiene como resultado final del estudio

de tiempos, para llegar al tiempo estándar se debe seguir una serie de pasos

sistemáticos como se muestra en la figura 9, donde primero se debe calcular el

tiempo básico, después se debe analizar el tiempo observado en primera

instancia (promedio) junto con la valoración que se le ha otorgado, una vez que

se tiene esto se procede a analizar los suplementos y ya con esta información

se puede obtener el tiempo estándar.

Figura 9. Tiempo Estándar

Tomado de: Ingeniería Industrial, s.f.

2.16.2. Cálculo del tiempo promedio

Para calcular el tiempo promedio se debe realizar una suma de todos los tiempos

válidos (∑𝑋𝑖)que se han tomado para cada elemento, para después dividirlos

entre el número total de lecturas o ciclos (C).

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ∑𝑋𝑖

𝐶 Ecuación 5

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2.16.3. Cálculo del tiempo básico

Para realizar el cálculo del tiempo básico es muy importante tomar en cuenta la

valoración que se le ha dado al operador dependiendo de los factores que se

hayan tomado en cuenta para la calificación. Una vez que se tiene esto se puede

aplicar la fórmula a continuación:

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

2.16.4. Adición de suplementos

Entendiendo que existen suplementos por fatiga, por necesidades personales y

por suplementos especiales se obtiene un valor que estará dado en porcentaje,

mismo que será sumado al tiempo normal, para obtener el tiempo concedido por

elemento.

𝑇 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜 × (1 + 𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)

2.16.5. Tiempo estándar o tipo

El tiempo estándar es el tiempo en el que un operador calificado, y en

condiciones normales realiza una operación. Para esto se integran: el tiempo

promedio, la valoración del ritmo de trabajo y el porcentaje de tolerancias como

se muestra en la fórmula a continuación.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × (1 +

𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)

Ecuación 6

Ecuación 7

Ecuación 8

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2.17. Balanceo de Línea

Durante los procesos productivos es común encontrarse con estaciones de

trabajo con mayor carga laboral que otras provocando los conocidos cuellos de

botella. Esto puede ser ocasionado por desconocimiento de los tiempos de ciclos

de cada proceso, o por falta de personal en determinados casos. Lo que se busca

al realizar un balanceo de línea es equilibrar la carga de trabajo de modo que

todos trabajen por igual.

“El balance o balanceo de línea es una de las herramientas más importantes

para el control de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada

depende la optimización de ciertas variables que afectan la productividad de un

proceso, variables tales como los son los inventarios de producto en proceso, los

tiempos de fabricación y las entregas parciales de producción” (Smith Velvaz,

2013).

Para que una empresa pueda satisfacer la demanda, es importante que los

procesos tengan un flujo continuo en el que los tiempos de ciclo sean similares,

además se debe asegurar que no existan tiempos de ocio para unos trabajadores

mientras otros desempeñan actividades a todo vapor. Para evitar estos

problemas en las líneas de producción es importante realizar un análisis que nos

permita balancear la línea.

2.18. MUDAS

MUDA es una palabra japonesa que significa desperdicio, este concepto nació

del ingeniero Taichi Ohno y se lo acuña a cualquier actividad que no agrega valor

al producto final. También se lo conoce ya que MUDA es un concepto clave en

el Toyota Production System (TPS) o Manufactura Esbelta (Gutiérrez, 2014).

Existen un total de 7 mudas, las cuales se describen a continuación:

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1. Sobreproducción: Producir más de lo que el cliente requiere no es bueno

ya que esto puede desembocar en inventarios que solo generan costos a

la organización, por esta razón es conveniente aplicar técnicas como JIT

(Justo a tiempo), reducir tiempos de preparación y sincronizar procesos

de modo que se produzca solo lo necesario.

2. Esperas: Al tener esperas debido a que durante un determinado tiempo

no existen tareas asignadas a un trabajador por falta de materiales,

información o actividades, se considera un desperdicio para la

organización, por esta razón es recomendable eliminar actividades

innecesarias, sincronizar flujos y balancear cargas de trabajo.

3. Transportes: En ocasiones durante un proceso productivo se puede

apreciar el transporte innecesario de personas y materiales en su gran

mayoría debido a una mala distribución de planta, esto se debe tomar en

cuenta ya que puede ocasionar daños excesivos por manejo y tiempos de

ciclo extensos.

4. Sobreprocesamiento: Para evitar tener sobre-procesamientos es

fundamental simplificar los procesos y eliminar aquellas actividades que

no agregan valor al producto, y por el contrario generan esfuerzos y uso

de tiempos no requeridos.

5. Inventarios: Es importante aplicar metodologías como Kanban o Justo a

Tiempo de modo que se produzca las cantidades que el cliente pide, no

más de eso ya que mantener inventarios ya sea como materias primas,

WIP (trabajo en proceso) o producto terminado representan costos

innecesarios para la organización.

6. Movimientos: De igual forma, los movimientos innecesarios dentro del

proceso de personas y materiales disminuyen la productividad de las

operaciones, para evitar excesivos desplazamientos y pérdidas de tiempo

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en la búsqueda o traslado de objetos se recomienda implementar una

administración visual y mejorar el diseño de las celdas de trabajo.

7. Retrabajos: Procesos dedicados a reprocesos por mala calidad también

son considerados como una muda o desperdicio ya que si siempre se

produce con calidad y se evita la reelaboración necesaria por

imperfecciones los costos disminuyen, caso contrario esto se transmite en

un costo adicional al producto, que no es transmitido al cliente.

2.19. 5’S

Las 5s es una metodología creada en los años 60 en Toyota, que sirve para

mantener un ambiente de trabajo limpio, seguro y ordenado, que además

contribuye al fácil control visual y a la mejora de los ambientes de trabajo,

volviéndose más productivos y eficientes.

Lo que se busca alcanzar con las 5 s es crear una cultura en los trabajadores de

orden y limpieza que propicie a la eliminación de desperdicios y que contribuya

a una mejora en la calidad. La metodología recibe su nombre gracias a las

iniciales en japonés de cada una de las etapas, mismas que se describen a

continuación.

1. Seiri (Clasificar): Consiste en identificar elementos en necesarios y no

necesarios, para desechar los que no son necesarios en el área de trabajo

y así obtener un lugar de trabajo más seguro y productivo, ya que al contar

con elementos que no tienen ninguna función, el área se vuelve incómoda

y existe un impedimento para el fácil control visual e incluso existen

pérdidas de tiempo por tratar de encontrar productos.

2. Seiton (Ordenar): Tiene como finalidad ordenar aquellos elementos que

fueron identificados como necesarios para facilitar el acceso a los mismo

mediante una adecuada ubicación e identificación.

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3. Seiso (Limpieza): Lo que se busca en esta etapa es eliminar la suciedad

y el polvo tanto de toda el área de trabajo como de la maquinaria a fin de

determinar posibles problemas relacionados al mantenimiento que

afecten a la limpieza del lugar como fugas de aceite, agua, entre otros. Al

cumplir con esta tercera etapa se obtiene un lugar más seguro y adecuado

para el trabajador.

4. Seiketsu (Estandarización): con la estandarización se busca mantener

un estado de orden y limpieza mediante el mantenimiento de las 5s

aplicadas anteriormente.

5. Shitsuke (Disciplina): Lograr que todos quienes conforman la

organización adopten y mantengan la metodología, es un aspecto

fundamental para el mantenimiento de las 5s y el mejoramiento continuo.

Si se busca que la metodología prevalezca en el tiempo, es importante

supervisar la aplicación constante e involucrar a todos de modo que se

vuelva parte de la cultura de la organización.

2.20. Takt Time

El Takt Time es el ritmo en el cual deben ser producidas un número de unidades

para lograr satisfacer con la demanda del cliente y para calcularlo se sigue la

siguiente fórmula:

Esta es una herramienta muy valiosa de Manufactura Esbelta que nos

proporciona información acerca de los puntos críticos como cuellos de botella y

los lugares específicos en la producción donde se requieren llevar a cabo

mejoras para cubrir con la demanda.

Ecuación 9

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2.21. VSM (Value Stream Mapping)

“Un mapa de valor o VSM es una representación gráfica de elementos de

producción e información que permite conocer y documentar el estado actual y

futuro de un proceso. Es la base para el análisis del valor que se aporta al

producto o servicio y es la fuente del conocimiento de las restricciones reales de

una empresa ya que permite visualizar dónde se encuentra el valor y los

desperdicios” (Mapas del Flujo de Valor (VSM), 2017).

El VSM como se muestra en la figura 10 a continuación, es una herramienta

gráfica muy utilizada para entender los procesos a profundidad de tal forma que

mediante la aplicación del mismo se pueda lograr establecer un diagnóstico

inicial (VSM actual) que permita establecer a la organización planes de mejora

(VSM futuro) mediante el correcto análisis de flujos de información, materiales y

procesos.

Esta herramienta nos permite determinar:

● Cuellos de botella

● Actividades que no agregan valor

● Desperdicios de materiales

● Tiempos por actividad

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Figura 10. Ejemplo de Value Stream Mapping (VSM)

Tomado de: Ingeniería Industrial, s.f.

2.22. Simulación de procesos

La simulación de procesos es una de las más grandes herramientas de la

ingeniería industrial, la cual se utiliza para representar un proceso mediante otro

que lo hace mucho más simple y entendible (Olivas Tecero, 2017).

Simular un proceso es de gran ayuda ya que de esa forma se puede tener una

visión completa del funcionamiento de un proceso productivo o servicio, para

analizar los posibles cambios o para comparar alternativas de diseño sin el alto

coste de los experimentos a escala real (Elogistica. s.f.).

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2.22.1. FlexSim

FlexSim en un software de simulación de procesos desarrollado por Flexsim

Software Products Inc., mediante el cual se puede recrear diferentes situaciones,

sean de manufactura o servicios debido a la flexibilidad y alta tecnología que

maneja el programa, mediante el uso de este software se puede modelar,

visualizar y analizar cualquier proceso (Flexsim - Flexsim Simulation Software,

2017). En la figura 11, se presenta una imagen de una simulación creada con el

programa.

Figura 11. Simulación Flexsim

Tomado de: FlexSim 2016, s.f

Este software nos brinda una serie de ventajas, si la data es ingresada

correctamente, ya que se pueden optimizar procesos, plantear mejoras y reducir

desperdicios. La información puede ser configurada dependiendo del proceso,

con la finalidad de lograr una simulación lo más parecida posible a la realidad.

Los elementos que se manejan para la simulación son:

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● Source o Fuente: aquí se deben ingresar los elementos de entrada para

el proceso y la forma o los tiempos de llegada.

● Queue o Bodega: simula un espacio físico destinado a la espera de

productos que se encuentran en cola para ser procesados.

● Processor o Procesador: representa una estación ya sea manual o

automática donde un objeto entra, es procesado y sale a la siguiente

estación. En el caso de ser una máquina FlexSim nos permite ingresar el

tiempo de setup además del normal de procesamiento.

● Sink o Salida: Este elemento debe ser colocado siempre al final del

proceso, puesto que nos ayuda a contabilizar el número total de objetos

que fueron procesados.

Existen muchos otros elementos y herramientas que también se utilizan para la

simulación y son de gran ayuda ya que nos proveen de gráficos y curvas

estadísticas dependiendo de lo que se requiera para el estudio. Para este

proyecto de titulación se utilizará este software debido a que es muy versátil y

amigable con el usuario; con esto, se busca comparar la situación inicial e ideal

y en base a los resultados que se obtengan plantear las mejoras para el sistema

productivo.

2.23. Diseño y Distribución de Planta

El diseño de planta busca mejorar la distribución de máquinas y áreas, reducir

costos y asegurar el óptimo flujo de materiales.

Como se menciona en el libro Planeación, diseño y layout de instalaciones: un

enfoque por competencias de García y Armando, el término diseño y distribución

de planta puede entenderse como: el trabajo en una instalación existente, un

proyecto o tarea con el fin de obtener mejoras productivas basadas en dos

intereses, el económico y social. El interés económico busca reducir costos,

hacer más eficiente la producción y lograr una mejora apreciable por parte del

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cliente, mientras que el social abarca temas relacionados a lograr la satisfacción

del cliente interno y externo y mejorar las condiciones de seguridad.

Siempre que se vaya a construir una planta o se desee hacer una redistribución

es muy importante el diseño de aquella, ya que gracias una aplicación adecuada

de la metodología, puede brindar grandes beneficios como por ejemplo:

● Optimización de tiempos de respuesta

● Incrementamos de productividad

● Mejor aprovechamiento del espacio

● Reducción de material en proceso

● Reducción de riesgos para la salud (accidentes y enfermedades

profesionales)

● Maximización del uso de mano de obra y maquinaria

2.23.1. Metodología SLP (Planeación Sistemática de Distribución de

Planta)

El SLP o Sistematic Layout Planning por sus siglas en inglés fue creado en 1961

por R. Murther. Esta es una metodología muy usada por los ingenieros

industriales cuando se requiere redistribuir áreas o para la solución de problemas

de distribución de planta, razón por la cual será utilizada como guía para el

presente trabajo de titulación. Cabe recalcar que se puede aplicar tanto a

distribuciones totalmente nuevas como a distribuciones existentes. “El

procedimiento consiste, básicamente, en fijar un cuadro operacional de fases y

una serie de procedimientos que permitan identificar, valorar y visualizar todos

los elementos involucrados en la implantación y las relaciones existentes entre

ellos” (Rojas Alvarez, 2016, p.1).

Como se muestra en la figura 12, el SLP sigue una serie de pasos que se deben

llevar cabo de manera sistemática. El primer paso es realizar un análisis de la

condición de la empresa, el segundo paso consiste en buscar alternativas de

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diseño basadas en las relaciones de actividades, y como tercer paso se evalúa

las alternativas de diseño planteadas para finalmente seleccionar la mejor. Es

muy importante entender que, para poder llevar a cabo esta metodología, es

imprescindible tener un pleno conocimiento de la empresa, en especial de sus

procesos productivos de forma que se entienda el flujo de producto, materiales

o personas que se manejan en las instalaciones, adicional a esto se debe tener

información pertinente que nos permita entender cuáles son las áreas, procesos

o departamentos que requieren tener cercanía.

Figura 12. Metodología SLP

Adaptado de: emaze, s.f.

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2.23.2. Fases del SLP

Fase 1 - Localización: Al tratarse de una redistribución de planta, en esta fase

se determinará si las instalaciones necesitan trasladarse a una nueva posición

geográfica o si se mantendrán las instalaciones en la ubicación actual.

Fase 2 - Distribución General del Conjunto: En esta fase se debe establecer

cuáles van a ser las áreas y actividades que se van a redistribuir, considerando

siempre la necesidad de cercanía con otras áreas, esto se debe indicar sin entrar

en detalles a profundidad (Rojas Álvarez, 2016, p.1).

Fase 3 - Plan de Distribución Detallada: A diferencia de la fase anterior, en

esta se debe incluir la distribución exacta de los puestos de trabajo, así como la

ubicación de las máquinas o equipos y materiales.

Fase 4 - Instalación: Finalmente está la instalación, fase en la cual se llevan a

cabo los cambios físicos planteados

A continuación, se describen los pasos que se deben llevar a cabo para el desarrollo del SLP. Paso 1. Análisis producto-cantidad

Como se pudo apreciar en la figura 12 el primer paso consiste en determinar que

se va a producir y en qué cantidades, para a partir de ello poder distribuir los

espacios estratégicamente, y de modo que se adapten a las necesidades de

producción.

Paso 2. Flujo de producción

El flujo de materiales incluye todos los movimientos de materia prima, producto

en proceso y producto terminado (Rojas Álvarez, 2016, p.3). A partir de la

información obtenida se pueden elaborar gráficas que nos ayudan a comprender

cuál es el flujo óptimo para el proceso, para esto no existe una metodología o un

diagrama específico, por lo que se puede hacer uso de cualquiera de los

siguientes métodos listados a continuación.

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● Diagrama OTIDA

● Diagrama AS-IS

● Cursograma analítico

● Matriz origen-destino

● Diagrama de cuerdas

Paso 3. Análisis de Relación de Actividades

Como ya se sabe, es muy importante determinar el flujo de materiales que se va

a llevar a cabo en una industria, es por esta razón que para este proyecto se

hará uso de una gráfica de relaciones a fin de determinar qué procesos o áreas

deben estar juntas y que áreas deben estar alejadas, esto es algo que se

determina en función de los factores que se presentan a continuación:

● Uso de los mismos equipos e instalaciones

● Necesidad de control o de supervisión

● Grado de contaminación, sea este ruido, emisiones o polvo.

● Contacto con el personal

Para llevar a cabo este análisis se debe emplear la tabla presentada a

continuación, en donde se establece el nivel de importancia obedeciendo el

orden de A, E, I, O, U y X, en donde A es absolutamente necesario que las áreas

presenten cercanía, hasta X que significa no deseable.

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Figura 13. Ejemplo Análisis de Relación de Actividades Tomado de: emaze, s.f Paso 4. Diagrama relacional de actividades

Una vez que se tiene establecido el diagrama de flujo y la tabla de relación de

actividades se puede proceder a elaborar el diagrama de relaciones (figura 14),

con el cual se podrá tener una especie de layout inicial, con los flujos entre

departamentos o áreas, y la relación que existe entre los mismos.

Figura 14. Diagrama Relacional de Actividades

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Tomado de: emaze, s.f.

Paso 5. Análisis de Necesidad de Espacio y Espacio Disponible

En este paso se analiza la disponibilidad de espacio tomando en cuenta las

áreas necesarias, puestos de trabajo y el área requerida para la maquinaria.

Paso 6. Diagrama Relacional de Espacios

El diagrama relacional de espacios es similar al de actividades, pero con la

diferencia de que a este se le añade el análisis de necesidades de espacio

realizado previamente.

Paso 7. Generación de Alternativas

Luego de haber realizado todos los análisis necesarios y obtener la data basada

en espacios y necesidades de flujo se procede a la generación de alternativas

de diseño de layout, para esto se recomienda tener al menos tres alternativas,

para escoger la mejor entre ellas.

Paso 8, 9 y 10. Evaluación, Selección e Instalaciones.

Después de haber generado las alternativas se podrá realizar una evaluación de

estas mediante costos o factores ponderados, y en base a los requerimientos

seleccionar la mejor propuesta de layout.

NOTA: Para este trabajo de titulación no se tomará en cuenta el paso 10 debido

al alcance.

3. CAPITULO III: SITUACIÓN ACTUAL

3.1. Condiciones de Producción

Para poder determinar las mejoras que se puedan llevar a cabo, es necesario

empezar analizando las condiciones actuales de la empresa, de manera que se

logren obtener detalles acerca de los puntos críticos, para posteriormente

trabajar en ellos.

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43

En Delipan para lograr abastecer la demanda, y debido a las condiciones

actuales de la empresa, los colaboradores deben trabajar entre 8 y 10 horas

diarias dependiendo de lo que se requiera para poder completar los pedidos de

los diferentes clientes que se encuentran en Quito, Cuenca y Guayaquil. Las

horas que trabaja se las determina uno o dos días antes, esto es debido a que

la empresa no cuenta con una metodología establecida para realizar el cálculo

de la producción diaria, por el contrario, se lo realiza en base a históricos de

demanda y la expertis de la jefa de producción. Como resultado, en ocasiones

se dan cuenta de que lo planificado no fue suficiente y debido a eso deben

trabajar hasta 10 horas e incluso agotar el stock de seguridad, o por el contrario

producen en exceso y deben almacenar el producto ocasionando inventario

innecesario.

Figura 15. Productos Delipan

Tomado de: (Delipan, s.f.)

3.2. Análisis de Productos

Para este proyecto de titulación se decide escoger los productos más

representativos para la organización en cuanto a nivel de ventas e ingresos, los

productos se venden en las 3 ciudades más importantes del país. Para poder

determinar lo planteado anteriormente, se aplicará el diagrama de Pareto,

(después de realizar el un análisis respecto a demanda, ventas y producción), ya

que con este método se podrá conocer cuál es el 20% de los productos, que

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generan el 80% de las ganancias. En base a los resultados que se obtengan se

llevarán a cabo los respectivos estudios y planteamientos de mejoras.

3.2.1. Familia de Productos

Debido a que Delipan elabora 13 productos de galletería, y entre ellos existen

productos con similitudes no solo en su nombre, sino también en su proceso de

elaboración, se ha decidido agruparlos, de forma que sea más fácil identificarlos

y analizar los niveles de demanda, ventas y producción. Los productos han sido

agrupados como se muestran en la tabla 5 a continuación.

Tabla 5. Agrupación de Productos Delipan por Familias

3.3. Demanda, Ventas y Producción

Para poder analizar la demanda, ventas y producción de Delipan, se han utilizado

los históricos que mantiene la empresa, estos se han tomado desde enero del

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45

2017 hasta junio del mismo año. A partir de estos valores se llevarán a cabo los

análisis y se definirán los productos con los que se continuará el estudio.

3.3.1. Demanda

La principal y más fuerte competencia para Delipan por su similitud de productos

es La Canasta, marca que según fuentes como grupo La Favorita acapara el

22% de las ventas, lo que significa una pérdida del mercado para Delipan del

mismo valor, esto sin mencionar que la demanda es creciente. Sin duda existe

un margen de ventas que Delipan puede acaparar si mejora su capacidad de

producción.

Tabla 6.

Demanda de Productos Delipan

Como se puede ver en la tabla 6, y la figura 16, existe una gran demanda de

suspiros (funda de suspiros, funda suspiro BB y bandeja de suspiros) seguido de

orejas y aplanchados)

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Figura 16. Demanda de Productos Semestral

3.3.2. Ventas

Se han tomado en cuenta únicamente los productos que se vendieron, es decir,

no entran en este análisis aquellos productos que fueron devueltos por haber

cumplido con su fecha de caducidad. Ante esto es importante mencionar que los

productos se caducan a los tres meses.

Tabla 7.

Ventas mensuales por producto Delipan

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47

Después de analizar los datos presentados en la figura 17, y la tabla 7 respecto

a ventas, se puede deducir que los productos que tienen mayor relevancia en el

mercado son los suspiros, las orejas y los aplanchados.

Figura 17. Ventas Delipan por producto (Semestral)

3.3.3. Producción

Al igual que en las tablas anteriores para calcular la producción se han

analizados las ventas totales por producto desde enero hasta junio del 2017. Los

valores son unidades de fundas o bandejas producidas, mas no unidad de

producto.

Como se puede observar en la tabla 8, existen recuadros marcados con el valor

de desperdicios (DESP.), en kilogramos por mes y por producto, dicho valor

representa el 1,2% de desperdicio mensual, adicionalmente se encuentra el total

de producción mensualizado en color azul.

En Delipan se considera como desperdicio:

● Producto quemado

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

TOTAL VENTAS POR PRODUCTOSEMESTRAL

TOTAL VENTAS

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48

● Producto que presente problemas de calidad como deformaciones

● Producto que haya cumplido su fecha de caducidad

● Producto con problemas de receta

A los productos que son considerados como desperdicio, debido a que ya no

pueden ser vendidos, Delipan los entrega para que sean consumidos en

fundaciones, a excepción de aquellos que han cumplido su fecha de caducidad,

los cuales son descartados.

Tabla 8.

Producción y desperdicio mensual por producto Delipan

En las figuras 18 y 19 a continuación, se pueden observar los resultados respecto

a la cantidad de desperdicios y la cantidad de producción por producto. Sin duda

debido a que la demanda y las ventas mayores son de: suspiros, orejas y

aplanchados, y los productos que más se producen son los mismos tres

mencionados anteriormente. La planificación de la producción se realiza entre

las supervisiones del área de ventas y producción.

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Figura 18. Producción por producto

Figura 19. Desperdicio por producto (kg)

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50

Tabla 9. Desperdicio en dólares

Finalmente, luego de haber analizado los niveles de producción, demanda y

ventas, se obtiene que los tres productos estrella son los suspiros, seguidos de

las orejas y los aplanchados. En base a estos tres productos se llevarán a cabo

los siguientes estudios para plantear las mejoras.

3.4. Matriz BCG

Para realizar la figura 20, se recurrió al histórico de ventas con la finalidad de

determinar cuáles son aquellos productos con mayor crecimiento y participación

en el mercado. De esta manera se pudo categorizar a los productos de la

siguiente forma:

Estrella: Orejas y suspiros, son los productos que más se venden en el

mercado.

Vaca: Aplanchados y bizcochos, su crecimiento en el mercado no ha sido

tan significativo como el de las orejas y suspiros, sin embargo, son una

gran fuente de ingresos para la empresa.

Incógnita: Melvas y galletas

Perro: Dedos de chocolate, rosquetas y alfajores.

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Figura 20. Matriz BCG productos Delipan

Basándonos en los resultados obtenidos y concluyendo que para Delipan los tres

productos estrellas son las orejas, suspiros y aplanchados, se decidió enfocar el

resto del estudio al análisis de estos, debido a la gran importancia que ejercen

para la producción.

3.5. Procesos

Para comprender el funcionamiento de la planta se debe conocer cómo se llevan

a cabo los procesos de producción, razón por la cual es de suma importancia

obtener datos precisos sobre las actividades y tiempos de desarrollo.

Inicialmente se observó que la empresa no contaba con diagramas de procesos

establecidos, razón por la cual, como primer paso se realizó un levantamiento de

información con respecto a los tres productos principales (orejas, suspiros y

aplanchados), con la finalidad de obtener datos específicos que nos ayuden a

ALT

O Orejas

Suspiros

Melvas

GalletasB

AJO

Aplanchados

Bizcochos

Dedos de chocolate

Rosquetas

Alfajores

ALTO BAJO

CR

ECIM

IEN

TO E

N E

L M

ERC

AD

O

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

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entender cuáles son los procesos críticos que requieren mejoras, y que además

sirva como información para usos futuros de la empresa.

3.6. Mapa de procesos

Para entender los procesos, primero es necesario llevar a cabo el desarrollo de

un mapa de procesos, de manera que se logren entender estos desde la

perspectiva de una cadena de valor. Con el mapa de procesos se identificarán

los procesos estratégicos, de valor y de soporte, mismos que estarán

conformados por sus respectivos inductores.

Inductores de cambio:

1. Gestión Administrativa: Planificación estratégica y directrices

2. Gestión Administrativa: Talento Humano competente

3. Planificación Financiera: Presupuesto

4. Planificación Financiera: Pagos y reportes financieros contables

5. Producción: Producto terminado - elaborado

6. Producción: Requerimientos de clientes y producción

7. Ventas: Ordenes de producción

8. Ventas: Productos vendidos y no vendidos

9. Compras: Ordenes de compras

10. Compras: Materia prima comprada

11. Logística: Inventario

12. Logística: Control del movimiento de productos

13. TICs: Comunicación interdepartamental

14. TICs: Tiempos de respuesta, atención de pedidos.

15. TICs: Programas de mantenimiento

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Figura 21. Mapa de Procesos Delipan

En la figura 21 se aprecia el mapa de proceso de la empresa Delipan con sus

procesos estratégicos, de valor y de apoyo, mismos que a su vez se

encuentran constituidos por inductores de cambio.

● Procesos Estratégicos

Proceso: Gestión Administrativa

La gestión administrativa está a cargo de realizar la planificación estratégica de

la compañía, y en base a ello determinar las directrices a las diferentes áreas y

procesos, todo esto se lo realiza en base a metas y objetivos respecto a

producción y ventas. Adicionalmente se encargan de administrar los recursos

humanos para todas las áreas.

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Proceso: Planificación Financiera

En base a las directrices dictadas por la gestión administrativa, en la planificación

financiera se obtienen presupuestos a manejar, adicional manejan pagos y

realizan reportes financieros contables respecto a ganancias, costos y gastos de

producción, proveedores y ventas.

● Procesos de valor

Proceso: Producción

Encargados de la producción de orejas, suspiros y aplanchados en base a las

órdenes de producción. Incluye la administración del recurso humano de

producción para la elaboración de los productos

Proceso: Ventas

Encargados de la comercialización de los productos, adicionalmente al entrar en

contacto con los clientes reciben requerimientos de los mismos y manejan los

estadísticos de las ventas, mismos que sirven para determinar y generar las

órdenes de producción.

● Procesos de Apoyo

Proceso: Compras

Tienen a su cargo la adquisición de materias primas e insumos necesarios para

todas las áreas de la organización, de acuerdo al presupuesto establecido en la

planificación financiera.

Proceso: Logística y Distribución

Área responsable del manejo de inventarios, y la distribución de los productos a

los diferentes clientes, en los tiempos establecidos. En el caso de existir producto

dañado o caducado se encargan del retiro del mismo.

Proceso: TICs

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Son responsables del manejo de intercambio de información entre las áreas de

la compañía, así como con clientes y proveedores. Por otra parte, se encargan

de mantener al día la programación y reportes para los mantenimientos de las

máquinas y equipos.

3.7. Caracterización de los procesos

Para entender el funcionamiento de los procesos en Delipan, se realizó una

caracterización, misma que se encuentra en el Anexo 1. Esta permite conocer

cuáles son las entradas, salidas, recursos y controles necesarios para que el

producto cumpla con las especificaciones y requerimientos. También se incluyen

indicadores, necesarios para verificar condiciones de producción.

3.7.1. Diagrama SIPOC

El diagrama SIPOC es una herramienta muy importante para el análisis de los

procesos ya que nos permite apreciar de manera clara la integración de los

proveedores y clientes, los elementos de entrada, elementos de salida, e

interacciones de los procesos.

En el diagrama SIPOC a continuación (figura 22), se puede apreciar la

interacción entre las distintas partes para lograr el proceso de producción, en

donde:

● Suppliers: Proveedores de productos perecibles y no perecibles.

● Inputs: productos como huevos, manteca, chocolate, fundas, etc.

● Process: Producción desde la entrada de las materias primas hasta el

empacado

● Output: Suspiros, Aplanchados y Orejas

● Customer: Importantes cadenas de Supermercados, tiendas y farmacias,

quienes son los principales compradores.

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Figura 22. Diagrama SIPOC de Producción Delipan

3.7.2. Descripción de Procesos Productivos

A continuación, se presenta una descripción de procesos, de los 3 productos

estrella seleccionados para este estudio. Es importante mencionar que estos se

realizan en una misma línea y con los mismos equipos, pero en diferentes días,

debido a que siguen un mismo proceso, pero con ciertas variaciones. Para

entender mejor cuál es el flujo general de procesos para los tres productos, se

ha dividido a la producción en tres etapas, estas se presentan en la imagen a

continuación y son las que abarcan a los procesos.

Figura 23. Diagrama del flujo general de producción Delipan

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La representación gráfica de los procesos, o diagramas de flujo para la

elaboración de orejas, suspiros y aplanchados se encuentran adjuntos en los

anexos 2, 3 y 4 respectivamente.

Para motivos de estudio se dividió el proceso productivo en 3 etapas, estas son:

Preparación de la Materia Prima, Producción y Empacado, mismas que se

describen a continuación.

ETAPA 1. Preparación de la Materia Prima

● Recepción de Materia Prima

La primera actividad en llevarse a cabo es la recepción de la materia prima que

será usada para la producción, este primer eslabón es de vital importancia, ya

que, si no se tienen los ingredientes, no se puede realizar la producción. Como

parte de este proceso, se tiene a una persona a cargo del control y recepción de

las materias primas, quien debe cumplir con las siguientes responsabilidades:

❖ Verificar la disponibilidad de materias primas con al menos un día previo

a la producción.

❖ Recibir y almacenar los insumos.

❖ Controlar fechas de caducidad

❖ Asegurar que el producto recibido llegue a tiempo y en las condiciones

requeridas de textura y cantidad.

❖ Llevar un inventario de productos en bodega

La persona que se encuentra a cargo de la recepción de los productos, es la

única persona autorizada a entregarlos a las diferentes áreas que corresponden.

● Verificación y Pesado

En esta etapa del proceso intervienen dos operarios, quienes tienen a su cargo

medir cantidades de líquidos, dividir la materia prima que les fue entregada en

porciones y controlar pesos, así como el cumplimiento de estándares de calidad

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e inocuidad de los mismos, de acuerdo a lo requerido en la planta. para que el

producto pueda entrar al proceso. También se encarga de dividir en porciones

exactas todos los ingredientes como harina, azúcar, manteca, levadura, etc. el

día previo a la producción. Mientras que los productos líquidos o que requieren

refrigeración se entregan directamente el día de la producción al área de mezcla

y decorado.

Los operarios de este proceso deben verificar que todos los productos cumplan

con los estándares de calidad e inocuidad requeridos en la planta.

ETAPA 2. Producción

Una vez que se tiene lista la materia prima, esta entra al proceso de producción,

en el que participan 16 operarios para realizar el mezclado, formado, horneado

y enfriado del producto.

● Mezclado: El mezclado de los ingredientes se realiza en dos batidoras,

debido que la capacidad de una no logra abastecer los requerimientos de

producción. Inicialmente en las batidoras se coloca la margarina y

manteca, seguido de los huevos, y una vez que se ha obtenido la textura

deseada se añade el agua, la levadura, el polvo de hornear y demás

ingredientes requeridos. En el proceso colaboran 2 operarios, ya que son

ellos quienes se encargan de asegurar la calidad de la masa, y llevar el

producto al proceso de formado.

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Figura 24. Mezclado de ingredientes

● Formado: El formado de las orejas, suspiros y aplanchados se lo realiza

de manera manual, es decir, la masa que sale de la mezcladora pasa a

las mesas de formado, en donde los operarios la extienden para después

cortarla de acuerdo a la forma requerida, para realizar los cortes o la forma

del producto, queda a discreción del operario, razón por la cual los

tamaños varían, lo que resulta en desperdicio. Una vez que se encuentra

listo el producto, se colocan en láminas de metal para ingresar a los

hornos.

● Orejas: los coches que entran al horno contienen 36 latas y en cada

lata se colocan 120 orejas.

● Suspiros: de igual forma ingresan al horno 36 latas en el coche y

en cada lata se colocan 150 suspiros

● Aplanchados: lo mismo sucede con los aplanchados, se ingresan

130 unidades de aplanchados en cada lata, por un coche de 36

latas.

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Figura 25. Formado de Producto

● Horneado: Para el horneado se hace uso de 3 hornos térmicos,

calentados con combustible diésel, en donde ingresan los productos a una

temperatura de 190°C. Generalmente se cuenta con dos operarios,

quienes se encargan de transportar en coches el producto desde la mesa

de formado hasta los hornos, así como también de sacar el producto y

llevarlo al área de enfriado. Los hornos disponen de alertas sonoras y

visuales, que les permiten a los operarios saber el estado del proceso,

dependiendo del producto.

Para este proceso se tienen tiempos ya establecidos, puesto que se

podrían generar grandes pérdidas para la empresa por producto

quemado.

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Figura 26. Horneado

● Enfriado: Después de que se termina el proceso de horneado, los

operarios llevan el producto en coches al área de enfriado en donde se

los deja enfriar al ambiente sin ningún tipo de mecanismo.

● Decorado y Clasificación: Para el decorado y clasificación se retira las

bandejas de metal de los coches y se realiza mesas acondicionadas para

el efecto. Caso contrario se divide entre producto con defectos y sin

defectos.

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Figura 27. Decorado de Producto

Figura 28. Clasificación de Producto

Etapa 3. Empaque y Etiquetado

● Pesado: En esta actividad intervienen dos colaboradores, quienes se

encargan de poner en bandejas plásticas el producto, ingresar las

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bandejas en las fundas y pesar las fundas mediante el uso de balanzas

digitales.

Figura 29. Pesado de Producto

● Sellado y Etiquetado: El sellado es un proceso semi-manual en el que

un operador se encarga de sellar las fundas con la ayuda de una máquina

(Figura 30), después de que estas ya han sido pesadas y selladas se las

etiqueta con fechas de elaboración y de caducidad, número de lote y

precio.

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Figura 30. Máquina Etiquetadora

● Empacado: Para el empacado los operarios proceden a colocar 15

fundas de producto en cajas de cartón que deberán ser identificadas para

ser cargadas al inventario. Finalmente, se las agrupa y se las envía a la

bodega de producto terminado en donde son distribuidas a los diferentes

clientes.

Figura 31. Proceso de Empacado

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3.7.3. Condiciones de Producción

Delipan desempeña sus actividades de producción en un solo turno de 8 horas,

de lunes a viernes, como lo estipula la ley. La hora de entrada se encuentra

establecida a las 06:00 am y la de salida a las 14:00 pm, a esta hora salen al

almuerzo, mismo que debe durar 30 minutos.

Es importante mencionar que son muchas las ocasiones en las que se requiere

una o dos horas extras de los operarios, las cuales incrementan el costo de

producción. La persona responsable de asignar las horas extras es la Jefe de

Producción.

3.8. Métodos para el Estudio de Tiempos

Para poder llevar a cabo el estudio de tiempos se analizaron los productos,

orejas, suspiros y aplanchados, el estudio de tiempos se realizó en el mes de

octubre, un mes neutro, sin variaciones asignables, en el que se cumple con la

programación de producción. Para poder iniciar con el estudio de tiempos se

utilizarán a continuación dos métodos, a partir de los cuales se busca determinar

el número de observaciones necesarias para el cronometraje.

Los métodos que se utilizaran para el estudio son:

● Método Tradicional ● Método Estadístico

3.8.1. Método Tradicional

El método tradicional indica que, si los tiempos son menores a dos minutos, es

recomendable que se realice una muestra realizando 10 observaciones,

mientras que, si los ciclos son mayores a 2 minutos, se deben realizar 5

observaciones, esto, debido a que mientras mayores sean los tiempos de

observaciones el nivel de confianza es mayor y el nivel de error menor.

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Tomando en cuenta que los tiempos de ciclo de los procesos de Delipan en su

mayoría son menores a dos minutos, se decidió realizar una toma de 10

observaciones. El estudio de tiempos realizado para los productos, orejas,

suspiros y aplanchados se encuentran en los Anexos 5, 6 y 7 respectivamente.

A continuación en la tabla 10 se muestran los cálculos para los productos, orejas,

donde se puede ver que inicialmente se realizó una sumatoria de tiempos por

actividad, después se obtuvo el rango mediante una resta entre el mayor y el

menor tiempo, como siguiente paso se obtuvo la media para dividirla con el rango

y finalmente se obtuvo el promedio de las R/X, para con ese valor obtener el

número de observaciones.

Tabla 10.

Cálculos método tradicional

Después de obtener el valor de R/X, se procede a buscar los resultados en la

tabla 11 presentada a continuación, para obtener el número de observaciones y

mediciones que se deben realizar, el resultado que se obtenga será muy

confiable ya que se está dando con un nivel de confianza del 95% y un error de

precisión de +/- 5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pesar 9 10 8 8 11 9 11 9 10 8 93,00 3 9,3 0,32

Batir 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 18000,00 0 1800 0,00

Laminar 300 270 300 267 300 271,8 300 300 300 267 2875,80 33 287,58 0,11

Cortar 4968 4320 5724 5184 4428 4320 5076 4320 5076 5292 48708,00 972,00 4870,80 0,20

Formar 3816 3456 3240 3816 3672 3528 3384 3816 3672 3744 36144,00 576,00 3614,40 0,16

Trasladar a horno 14 17 19 14 14 15 13 14 15 13 148,00 6,00 14,80 0,41

Hornear 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 42000,00 0 4200 0,00

Enfriar 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 18000,00 0 1800 0,00

Trasladar a zona

de empaque14 17 19 14 14 15 13 14 15 13 148,00 6 14,8 0,41

Clasificar 486 594 540 648 756 756 702 486 756 432 6156,00 324,00 615,60 0,53

Enfundar 3888 3456 4212 3564 3996 3456 3996 3780 3888 4212 38448,00 756,00 3844,80 0,20

Pesar 594 648 756 648 594 756 864 756 648 864 7128,00 270,00 712,80 0,38

Etiquetar 2700 3024 2916 2754 2700 2970 2862 2916 2808 2700 28350,00 324,00 2835,00 0,11

0,22Promedio

OREJAS

ACTIVIDADTIEMPOS (segundos) SUMATORIA

TIEMPOS

R (Rango)

seg.

X (media)

seg.R/X

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Tabla 11.

Resultados método tradicional

Finalmente se obtuvieron los resultados, los mismos que indican que para las

orejas y aplanchados se deben realizar muestras de 8 observaciones, y para los

suspiros 10 mediciones, lo que significa que, al haber realizado 10

observaciones, se cumple con el número requerido de observaciones. (Tabla 12)

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Tabla 12.

Tabla de resultados método tradicional

3.8.2. Método Estadístico

Para aplicar el método estadístico, primero fue necesario realizar una muestra

con (n) número de observaciones, para después, en base a ello realizar los

cálculos respectivos y determinar el número oficial de ciclos. Es por esta razón

que se decidió hacer 10 observaciones iniciales para los productos, orejas,

suspiros y aplanchados.

Como siguiente paso se procedió a realizar una sumatoria de los tiempos en

minutos, seguido de una sumatoria de los tiempos al cuadrado, para poder

realizar los cálculos posteriores que llevaron a obtener el número de

observaciones. A continuación, se presentan tablas con los cálculos respectivos

para el producto, orejas.

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Tabla 13.

Tiempos en segundos por actividad

Como primer paso se obtuvo una muestra de 10 tiempos como se indica en la

tabla 13. A dichos tiempos se lo elevo al cuadrado para con ellos poder empezar

a realizar los cálculos respectivos. Como se puede ver en la tabla 15 se realizó

una sumatoria de los tiempos por actividad y a estos se los coloco en la columna

(a), lo mismo se hizo con los tiempos al cuadrado, mismos que fueron colocados

en la columna (b). De esta forma se continuó realizando las demás operaciones

hasta conseguir el número de observaciones por actividad. Como último paso se

obtuvo el promedio del número de observaciones, el mismo que dio 15 para

definir el tamaño de muestra.

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Tabla 14.

Tiempos al cuadrado por actividad

Tabla 15.

Resultados Método Estadístico

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Como ya se mencionó anteriormente, el resultado obtenido nos indica que para

el producto, orejas se requiere realizar 15 observaciones al igual que para el

producto, aplanchados, mientras que para el producto, suspiros se requieren 18

observaciones, según los resultados obtenidos en los anexos 8, 9 y 10. Teniendo

en cuenta que con el método tradicional se dedujo que las 10 observaciones

eran suficientes, y que 15 y 18 son números no muy lejanos al 10, se decide

mantener el número de observaciones en 10 y no aumentar para ningún

producto.

3.9. Estudio de Tiempos

3.9.1. Cálculo del Tiempo Promedio

Para el estudio de tiempos, como primer paso se realizó el cálculo del tiempo

promedio. Para este proyecto de titulación, los cálculos se realizaron en base a

los tiempos que fueron cronometrados, mismos a los que se los sumó, y después

se dividió para el número de observaciones.

Para obtener el promedio valido que se usara para continuar con el cálculo de

los tiempos se debe determinar el límite superior e inferior de la toma de tiempos,

para en base a ellos obtener el promedio con los valores que se encuentran

dentro del rango aceptado.

3.9.2. Valoración del Ritmo de Trabajo

La valoración del ritmo de trabajo es un tema que debe ser debidamente

analizado, ya que puede estar sujeto a diferentes interpretaciones si no se

escoge al operario adecuado, y si el analista no ha desarrollado su capacidad de

observación. Por estas razones, para este punto se requirió la intervención de la

jefe de producción, de manera que los resultados que se obtengan respecto a:

habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia sean en lo posible, lo más

cercanas a la realidad.

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72

Después de realizar las debidas observaciones se pudo evidenciar que bajo la

metodología Westinghouse, efectivamente son hábiles, y las condiciones no son

excelentes, pero tampoco son malas, razón por la cual se lo calificó como bueno,

al igual que el esfuerzo, ya que trabajan bien, es decir conocen el proceso que

deben realizar a la perfección, sin embargo, hay oportunidades de mejora

disminuyendo la intermitencia. En base a los resultados y a lo observado se

obtiene un factor de calificación específico por actividad.

3.9.3. Suplementos

En el estudio de tiempos es importante tomar en cuenta los suplementos, ya que

estos son tiempos que no se pueden controlar, como: tiempos para ir al baño,

para tomar agua, para descansar etc. Para realizar los cálculos se ha utilizada la

tabla de la OIT, en la cual se definen valores porcentuales para la valoración de

dichas actividades.

En los anexos 11, 12 y 13 se presentan las ponderaciones respectivas y cálculos

realizados en función de la tabla presentada por la OIT. Los suplementos fueron

asignados tomando en cuenta el género del operario, para esto se tomaron en

cuenta suplementos constantes para todas las operaciones, ya que esta

categoría hace referencia a necesidades personales, y fatiga. Adicionalmente se

analizaron los suplementos variables, siendo los más importantes de esta

categoría, para este estudio los suplementos por: trabajar de pie, postura

anormal y monotonía física, debido a las actividades que realizan.

3.9.4. Tiempo Estándar

Finalmente se multiplica el tiempo básico por las valoraciones y por el porcentaje

de tolerancias. Cabe recalcar que todos los tiempos fueron analizados de

acuerdo a la producción de un lote de producto (orejas, suspiros, aplanchados).

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Los cálculos finales para la obtención del tiempo estándar se encuentran en los

anexos 14, 15 y 16, sin embargo, a continuación en la tabla 16 y 17 se presentan

los cálculos para determinar el tiempo estándar del producto, orejas, así como

un resumen con los tiempos de máquina y de mano de obra (Tabla 18).

Tabla 16.

Obtención tiempo básico Orejas

Tabla 17.

Tiempo Estándar Orejas

Los tiempos se analizaron tomando en cuenta una producción de 8 horas para

todos los productos, y se los analizó para obtener la cantidad de productos que

1 Pesar 0,150 0,167 0,133 0,133 0,183 0,150 0,183 0,150 0,167 0,133 1,5500 0,1550 0,019 0,174 0,136 0,157 1,13 0,177

2 Batir 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 300,0000 30,0000 0,000 30,000 30,000 30,000 1 30,000

3 Laminar 5,000 4,500 5,000 4,450 5,000 4,530 5,000 5,000 5,000 4,450 47,9300 4,7930 0,268 5,061 4,525 4,933 1,13 5,574

4 Cortar 28,80 36,00 41,400 32,400 59,400 36,000 48,600 54,000 66,600 52,200 455,4000 45,5400 12,530 58,070 33,010 44,700 1,02 45,594

5 Formar 39,600 57,600 54,000 51,600 37,200 34,800 44,400 39,600 49,200 38,400 446,4000 44,6400 7,936 52,576 36,704 42,857 1,15 49,286

6 Trasladar a horno 0,233 0,283 0,317 0,233 0,233 0,250 0,217 0,233 0,250 0,217 2,4667 0,2467 0,031 0,278 0,215 0,233 0,99 0,231

7 Hornear 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 700,0000 70,0000 0,000 70,000 70,000 70,000 1 70,000

8 Enfriar 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 300,0000 30,0000 0,000 30,000 30,000 30,000 1 30,000

9Trasladar a zona

de empaque0,233 0,283 0,317 0,233 0,233 0,250 0,217 0,233 0,250 0,217 2,4667 0,2467 0,031 0,278 0,215 0,233 0,99 0,231

10 Clasificar 8,100 9,900 9,000 10,800 12,600 12,600 11,700 8,100 12,600 7,200 102,6000 10,2600 2,087 12,347 8,173 10,35 1,09 11,282

11 Enfundar 64,800 57,600 70,200 59,400 66,600 57,600 66,600 63,000 64,800 70,200 640,8000 64,0800 4,663 68,743 59,417 65,16 1,09 71,024

12 Pesar 9,900 10,800 12,600 10,800 9,900 12,600 14,400 12,600 10,800 14,400 118,8000 11,8800 1,686 13,566 10,194 11,7 1,11 12,987

13 Etiquetar 45,000 50,400 48,600 45,900 45,000 49,500 47,700 48,600 46,800 45,000 472,5000 47,2500 2,001 49,251 45,249 47,52 1,08 51,322

225,3747 357,84 377,707

OREJAS

Tiempo

bás ico

(min)10

Tiempo

Total

Observado

Límite

Inferior

Desviació

n Estándar

Límite

Superior

Promedio

Vál ido

ValoraciónTIEMPO OBSERVADO

Total

Valoración

Tiempo

MEDIO del

Ciclo

CICLOS ( min)

21 9No. ACTIVIDAD

3 5 6 7 84

1 Pesar 0,177 1,18 0,209 0,209

2 Batir 30,000 1,00 30,000 30,209

3 Laminar 5,574 1,15 6,41 36,62

4 Cortar 45,594 1,15 52,43 89,05

5 Formar 49,286 1,36 67,03 156,08

6 Trasladar a horno 0,231 1,13 0,26 156,34

7 Hornear 70,000 1,00 70,00 226,34

8 Enfriar 30,000 1,00 30,00 256,34

9Trasladar a zona de

empaque0,231 1,12 0,26 256,60

10 Clasificar 11,282 1,36 15,34 271,94

11 Enfundar 71,024 1,20 85,23 357,17

12 Pesar 12,987 1,00 12,99 370,16

13 Etiquetar 51,322 1,00 51,32 421,48

421,48

OREJAS

Cod. ACTIVIDADTiempo

Básico (min)

TIEMPO ESTÁNDAR

Coeficiente de

descuento

Tiempo

estándar/ lote

Tiempo de

ciclo

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se logra producir al día. Es importante mencionar que los productos se realizan

en diferentes días ya que cuentan con una sola línea de producción,

adicionalmente los valores obtenidos son por una unidad de producto, más no

como la unidad de funda. Las valoraciones y suplementos fueron analizados con

la jefa de producción, para de esa forma se obtener los resultados mostrados en

las tablas 16 y 17.

Tabla 18.

Resumen tiempos estándar por producto

Como se puede apreciar en la tabla 18, los tiempos están dados en función de

un lote de producción, es decir para producir 4320 orejas se requieren 7,02 horas

en total, contando el tiempo de maquinaria y mano de obra, adicionalmente la

tabla presenta el tiempo estándar de operaciones en las que intervienen

únicamente la mano de obra, para lo que se despreció el tiempo de maquinaria

ya que es constante y no requiere cálculos adicionales de suplementos o

valoración.

ProductoTiempo Estándar

(horas)Lote

Tiempo

estandar

manual (horas)

Orejas 7,02 4320 4,85

Suspiros 8,52 5400 5,19

Aplanchados 5,75 4680 3,59

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Figura 32. Tiempo de producción maquinaria

Figura 33. Tiempo de producción mano de obra

En las figuras 32 y 33 se puede ver que los tiempos se encuentran

desbalanceados, la diferencia en tiempos de una actividad con otra es bastante

notoria, por lo cual se requiere realizar un balanceo de línea para determinar qué

actividades requieren cambios.

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3.10. Estudio de Movimientos

Con el estudio de movimientos se busca determinar el flujo que siguen los

materiales a través de los procesos, por esta razón se ha decidido realizar un

diagrama spaghetti.

3.10.1. Diagrama Spaghetti

En el diagrama spaghetti se realizó el recorrido de los materiales desde que

salen de la bodega de materia prima hasta el armado de las cajas de empaque,

para esto se utilizó el layout de la planta, en donde se señala de color azul el

recorrido que se sigue para producir orejas, con tomate el recorrido del producto,

suspiros y con verde los productos, aplanchados como se puede apreciar en el

Anexo 17. Adicionalmente el layout cuenta con el número de recorrido del

producto en cada estación.

Con el diagrama de recorrido o spaghetti se busca determinar las distancias y la

frecuencia de recorrido de los operarios por actividad, de manera que estas

puedan ser cuantificadas para determinar mejoras en caso de ser necesario.

3.11. Balanceo de Línea

Mediante el balanceo de línea se busca conocer en primer lugar cuál es el

número necesario de operarios para satisfacer la producción, cuál es la

operación que más retrasos o tiempo ocupa y la eficiencia de la línea de

producción. Para determinar dichos puntos es necesario establecer ciertos

parámetros como: Producción, jornada diaria de trabajo y nivel de eficiencia

asignado.

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Tabla 19.

Parámetros de producción orejas

Los cálculos que se llevan a cabo a continuación se realizaron en base a los

parámetros de producción presentados en la tabla 18. La planta actualmente

requiere mantener una producción de 8 lotes para lograr satisfacer la demanda

en 8 horas de trabajo.

Como primer paso se obtiene el índice de productividad, el cual nos da 0,02 lotes

por minuto; este valor se obtiene dividiendo la necesidad de producción (8 lotes)

para el tiempo disponible (480 minutos).

Después de obtener el índice de productividad se obtuvo el número de operarios

mediante la división del tiempo estándar multiplicado con el IP para la eficiencia.

Los resultados se obtuvieron llevando el resultado al inmediato superior. El

siguiente paso fue obtener el tiempo asignado o el tiempo que debe marcar el

ritmo de producción, para esto se dividió el número de operarios para el tiempo

estándar y se obtuvo 67,03 como tiempo asignado de producción, ya que al ser

el más lento es el que marca el ritmo de producción.

Indice de productividad (IP) 0,02 lotes por min

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Tabla 20.

Cálculo del número de operarios y tiempo asignado (Orejas)

Con toda esta información se obtuvo también el número de operarios (11) así

como también la eficiencia de la línea de producción, la cual resultó en 57%

para las orejas como se muestra en la tabla 20; 51% para los suspiros y 45%

para los aplanchados como se muestra en la tabla 21 a continuación.

Tabla 21.

Eficiencia de la línea por producto

Se dividirá la carga de trabajo entre los once operarios de la siguiente manera:

el operario que realizaba el pesado ahora realizará el pesado y colaborará en el

corte, el operario que laminaba continuará en el laminado, pero también ayudará

a enfundar junto con dos operarios más y supervisará el batido, y el operario que

trasladaba ayudará a formar y etiquetar.

1 Pesar 0,209 0,209 0,004 1 60,00 0,00 0,21 67,03 0,57

2 Batir 30,000 30,209 0 60,00 0,50 0,00 67,03 0,57

3 Laminar 6,41 36,62 0,119 1 60,00 0,11 6,41 67,03 0,57

4 Cortar 52,43 89,05 0,971 1 60,00 0,87 52,43 67,03 0,57

5 Formar 67,03 156,08 1,241 1 60,00 1,12 67,03 67,03 0,57

6 Trasladar a horno 0,26 156,34 0,005 1 60,00 0,00 0,26 67,03 0,57

7 Hornear 70,00 226,34 0 60,00 67,03 0,57

8 Enfriar 30,00 256,34 0 60,00 67,03 0,57

9Trasladar a zona de

empaque0,26 256,60 0,005 1 60,00 0,00 0,26 67,03 0,57

10 Clasificar 15,34 271,94 0,284 1 60,00 0,26 15,34 67,03 0,57

11 Enfundar 85,23 357,17 1,578 2 60,00 1,42 42,61 67,03 0,57

12 Pesar 12,99 370,16 0,241 1 60,00 0,22 12,99 67,03 0,57

13 Etiquetar 51,32 421,48 0,950 1 60,00 0,86 51,32 67,03 0,57

421,48 5,40 11 5,36

OREJAS

Tiempo

estándar/ lote

Tiempo de

ciclo

NO

teorico II

TE / NO

real

min

estandar

asignados

EficienciaNO

teoricoNO real TTCod. ACTIVIDAD

TIEMPO ESTÁNDAR

OREJAS SUSPIROS APLANCHADOS

57% 51% 45%EFICIENCIA

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Figura 34. Takt Time Orejas (Situación Actual)

3.12. Simulación

Mediante la simulación se busca determinar cuáles son las fallas del sistema,

como fluyen los materiales y donde se encuentran las restricciones del proceso

como cuellos de botella, para en base a ello analizar qué es lo que está pasando

y plantear mejoras, de modo que se logre tener un flujo continuo de producción.

Para la simulación del proceso productivo de la planta panificadora Delipan se

utilizaron los datos extraídos en el estudio de tiempos, esto se realizó con el fin

de lograr una simulación lo más cercana posible a la realidad. Como se puede

ver en la figura 35, se utilizaron procesadores, queues, combiners y separators,

además se realizó una corrida de 28800 segundos, es decir 8 horas, con la

finalidad de observar cuales son los resultados que se obtienen al finalizar el

turno de producción. Gracias a esta herramienta se puede observar claramente

que no se logra cumplir con los 8 lotes de producción, debido a los cuellos de

botella que se generan en las estaciones de enfundado y etiquetado donde existe

mucho inventario en proceso, ante esta situación es importante recalcar que,

debido a la incapacidad para lograr concluir la producción, usualmente se

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requiere un día más e incluso en determinadas circunstancias trabajar horas

extras.

Figura 35. Simulación de un día normal de producción (vista 1)

Como se puede ver en la figura 35 y 36 el inventario de la bodega de enfundar,

o lo que es lo mismo, la bodega colocada después antes de la bodega de

producto terminado, contiene 1000 fundas acumuladas, por esta razón, al

finalizar el día en el Queue 3, o bodega de producto terminado se obtienen

únicamente 291 fundas, lo que es igual a un lote más 75 fundas más, ya que un

lote equivale a 4320 unidades, y para formar una funda se requieren 20

unidades, por tal razón al dividir las 4320 unidades para 20 se obtienen 216

fundas.

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Figura 36. Simulación de un día normal de producción (vista 2)

Para finalizar la simulación se realizó un dashboard de manera que se pueda

apreciar con barras los tiempos de ocio, de procesamiento y de recolección de

todos los procesos. Como se observa en la figura 37 los procesos de formado y

enfundado son los que se encuentran al 100% de su capacidad productiva, sin

embargo, esto se debe a que el 96% del tiempo lo utilizan en recolección debido

a la cantidad de inventario. Sin embargo, el proceso que tiene el mayor índice de

productividad es el etiquetado con un 52.6 %. Adicionalmente se puede observar

que el proceso de etiquetado tiene un inventario de 852 fundas, a pesar de ser

el proceso que más elevado tiene su porcentaje de procesamiento u ocupación,

por dicha razón es importante tomar como principal punto de mejora, el

enfundado para plantear las propuestas y lograr producir los 8 lotes en un día.

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Figura 37. Dashboard producción de 8 horas

Para determinar que sucedió con la producción, adicional a la producción de 8

horas, se decidió observar que es lo que sucedió a la mitad de la jornada laboral,

es decir después de 4 horas de trabajo y lo que se observó es que en el proceso

de batir todavía queda una unidad para producir, lo mismo sucedió en la bodega

de formado donde se encontraba una unidad (coche de 4320 unidades) para

ingresar al horno.

Al igual que en la corrida de 8 horas, en esta corrida, (Figura 38) a continuación,

se puede ver que en la bodega de enfundado se tenía inventario de apenas 100

fundas, pero en esta ocasión el inventario de la bodega de etiquetado ha

incrementado y es de 532 fundas. Adicional a esto como producto terminado solo

se logró obtener 14 fundas, es decir, apenas el 6,5 % de la producción de un

lote.

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Figura 38. Simulación producción 4 horas

Al igual que en la simulación anterior, se realizó un dashboard para determinar

porcentajes de ocio y producción. Con el dashboard de la figura 39 se puede ver

que el proceso de batir se encuentra al 99.9 % de su capacidad productiva, es

decir, durante las 4 horas de trabajo, ese proceso nunca se detiene, sin embargo,

en las siguientes cuatro horas la maquina no se encuentra ocupada y por esa

razón el tiempo de procesamiento disminuye.

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Figura 39. Dashboard producción 4 horas

3.13. VSM (Value Stream Mapping)

A continuación se aplicó la metodología del VSM o Value Stream Mapping para

lograr identificar los eslabones que presentan falencias en la cadena de valor.

Esta herramienta gráfica de diagnóstico, nos permite no solo identificar los

cuellos de botella y desperdicios presentes en la producción de orejas, sino

también obtener una visión de los flujos tanto de información como de los

materiales. Con el VSM presente en el Anexo 18 se busca identificar

oportunidades de mejora, reducir costos, desperdicios y mejorar la velocidad de

flujos, de modo que esto se vea reflejado en mejoras de la eficiencia de

producción y mejoras en la capacidad productiva para así lograr tener un cliente

satisfecho con un producto de calidad en el tiempo justo.

Para crear el VSM, inicialmente se definió cuáles son los clientes de la empresa

y cuál es la demanda de los mismos, a partir de esto se obtuvo que la demanda

que se envía de manera electrónica, es de 1728 fundas a la semana, lo que es

equivalente a 8 lotes de producción de 4320 unidades cada uno. Debido a la

cantidad de productos que maneja Delipan, la planificación de producción se

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lleva a cabo diariamente, sin embargo para cumplir con la predicción de la

demanda mensual de 8640 fundas, se emplean 5 días de trabajo o una semana,

y el resto de los 15 días se utilizan para fabricar los 12 productos restantes. El

siguiente paso consistió en diagramar el proceso productivo con sus respectivos

tiempos de ciclo (TC) en segundos, la disponibilidad de trabajo por día (TD.),

misma que dio un total de 25200 segundos después de restar al tiempo total los

tiempos de descanso y de almuerzo. Adicionalmente se encuentran indicados el

número de operarios (NO) real por proceso y el porcentaje de disponibilidad

(Dispon).

Finalmente se realizó un gráfico en forma de sierra en la parte inferior del VSM,

donde se colocó los tiempos de ciclo, más los inventarios que se registró por

proceso (tiempo que no agrega valor) al final de la gráfica. Una vez listos estos

datos se procedió a sumar todos los tiempos de ciclo, dando como resultado

28835,7 segundos (8 horas), lo mismo se hizo con el tiempo de inventario (TI)

donde se obtuvo 2,26 días

Para el cálculo de la eficiencia del ciclo del proceso (PCE) se dividió el tiempo

de ciclo de valor agregado para el tiempo de inventario, obteniendo un 33% como

se presenta en el Anexo.

3.13.1. Takt Time

Como se puede observar en la tabla 21, para calcular el Takt Time se plantearon

condiciones generales de producción (turnos de trabajo, horas laborales y

descansos por turno) de los que se obtuvo el tiempo disponible en horas y

segundos, para realizar los cálculos se utilizó el tiempo en segundos. Al dividir el

tiempo disponible para la demanda diaria de fundas se obtuvo un Takt Time de

14,58 segundos, esto quiere decir que la velocidad con la que el cliente compra

una funda de producto es de 14,58 segundos por día, razón por la cual el objetivo

de producción debe ser lograr que todas las actividades o procesos se

encuentren por debajo de dicho tiempo.

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Tabla 22.

Cálculo Takt Time orejas

3.13.2. Cuello de botella

Al analizar el tiempo estándar de cada proceso con el Takt Time, se pudo

observar que la carga de trabajo de la línea no se encuentra balanceada, ya que

hay actividades que sobrepasan el tiempo Takt como: formar, hornear y enfundar

como se muestra en la figura 40 a continuación.

Figura 40. Gráfico Takt Time vs. Tiempos Estándar

Estas tres operaciones funcionan como limitantes en la producción ya que son

las estaciones que más colas (cuellos de botella) generan debido a la

acumulación de producto en cada una, esto se da principalmente debido a que

Horas Minutos

Tiempo de trabajo 8 480 Tiempo disponible 480 minutos

Turnos de trabajo 1 1 Demanda diaria 8 lotes

Tiempo disponible por turno 8 480 Takt Time 60 min/lote

TAKT TIME OREJAS

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pasan de realizar un proceso por lote a realizar procesos por unidad, donde se

requiere un mayor grado de precisión en las tareas.

Una vez que se obtiene este análisis se puede empezar a trabajar en mejoras

para que la carga de trabajo en la línea esté balanceada, con esto se conseguirán

mejoras tanto en la eficiencia como en la productividad.

3.14. Propuestas de Mejora

3.14.1. Propuesta 1

Inicialmente al ver que en la simulación de 4 horas el proceso de batido se

encontraba al 99,9% de su capacidad de producción se decidió plantear una

propuesta en la que se adquieran 3 máquinas de batir, como se presenta en la

figura 41 de la simulación a continuación, sin embargo, a pesar de que en el

dashboard (Figura 41) de la simulación de 8 horas con 3 batidoras se puede ver

que el porcentaje de ocupación o procesamiento ha bajado al 18.8 %, no se han

podido apreciar mejoras a lo largo de la cadena de producción, peor aún en la

cantidad de unidades producidas al finalizar el día, en donde se obtienen 291

fundas, es decir que se obtiene lo mismo que cuando se tenía una batidora, con

la única diferencia de que el porcentaje de ocupación de las batidoras bajo al

18,8%.

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Figura 41. Propuesta de mejora con 3 batidoras

Figura 42. Dashboard propuesta con 3 batidoras

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89

Después de analizar esta propuesta y ver que no se logra incrementar la cantidad

de productos terminados al finalizar el día, se decide desechar la propuesta y

trabajar en la generación de otras propuestas que tengan mayor impacto en la

producción para el índice de productos terminados.

3.14.2. Propuesta 2

Para plantear la propuesta número 2 se recurrió al análisis Takt Time y a la

primera simulación efectuada, esto se realizó con la finalidad de determinar los

puntos críticos a lo largo de la producción, con lo que se determinó que los

problemas más significativos por la cantidad de inventario en proceso eran los

procesos de corte, formado y etiquetado. Otro factor importante para la

determinación de la propuesta de mejora es la cantidad de operarios con los que

cuenta la planta.

Como primer paso se realizó un balanceo de carga de trabajo en función de los

datos previos y la gráfica del Takt Time. Sabiendo que se tienen 19 operarios en

planta y que hay actividades que requieren de un operario y se encuentran muy

por debajo del Takt Time, mientras que el formado, horneado y etiquetado,

sobrepasan el tiempo Takt, se decide dividir los operarios de la siguiente manera:

1 operario para pesar, trasladar al horno, y ayudar en el enfundado, 1 operario

para laminar, trasladar a la zona de empaque, clasificar y ayudar en el

etiquetado, 1 operario para pesar después del enfundado y para ayudar en el

etiquetado. De esta forma se quedarían las dos personas mencionadas más las

4 que se tenían anteriormente, dando un total de 6 personas en el etiquetado, 3

en el corte y 3 en el área de formado que probablemente dos de ellos serán los

mismos de etiquetado. De esta forma queda balanceada la línea, con 13

operarios y con tiempos de procesos inferiores al Takt Time de 60 min como se

puede ver en la figura 43 y se procede a realizar la simulación para verificar que

se puedan cumplir con los 8 lotes de orejas en un día de producción.

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El único proceso que sobrepasa el Takt Time es el horneado, sin embargo, esto

no es un problema dado que la empresa cuenta con 3 hornos y por esta razón

se pueden hornear 3 lotes al mismo tiempo.

Figura 43. Balanceo de carga de trabajo

Como se puede ver en la simulación (Figura 44), no se ha incrementado el

número de máquinas de batir, se redujo de 3 combiners a 2 para el formado, y

se propone la adquisición de una máquina para formar orejas, adicionalmente se

mantuvo la cantidad de hornos de personas en enfundado y pesado, pero se

incrementó a 6 el número de personas para el área de etiquetado.

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Figura 44. Propuesta 2

Como se puede ver, la simulación de la figura 44 es una solución viable ya que

se logran producir las 1728 fundas en las 8 horas de trabajo, adicionalmente se

mejora la productividad y la eficiencia de trabajo de los operarios, ya que se los

mantiene más ocupados, concentrados y se eliminan los tiempos muertos de

trabajo.

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Figura 45. Dashboard propuesta 2 (8 horas)

Al igual que en la simulación inicial, se decide realizar una simulación para ver

como fluye la producción después de 4 horas con los cambios propuestos. Con

el dashboard se puede ver que se continúa teniendo un nivel del 99,9% de

operación el área de batido, sin embargo, al haber alcanzado el objetivo sin

necesidad de adicionar una batidora, no se toma en cuenta a este factor como

propuesta de mejora.

Asimismo mediante la figura 46 se logran apreciar inventarios en proceso

después del enfundado y el pesado, adicionalmente los hornos todavía se

encuentran con producto, sin embargo al ser maquinaria que no requiere

intervención humana más que para retirar el producto una vez que este emite un

alarma, se determina que para el medio día ya no se requiere personal en la

primera parte de la producción, es decir se requiere personal únicamente para

las actividades de traslado a zona de empaque, clasificación, enfundado, pesado

y etiquetado.

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Cabe recalcar que con esta propuesta hasta el mediodía se han alcanzado

producir más fundas que las que se lograban con el modelo inicial, y se producen

71 fundas más que las que se producían en el modelo anterior hasta finalizar el

día.

Figura 46. Propuesta 2 (4 horas de producción)

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Figura 47. Dashboard propuesta 2 (4 horas de producción)

4. CAPITULO IV: REDISEÑO DE PLANTA

4.1. SLP (Systematic Layout Planning)

Como parte de las propuestas de mejora se plantea determinar cuál es la

distribución de planta que ayuda a que las actividades de producción se generen

de mejor manera, es decir eliminando desperdicios como recorridos innecesarios

de operarios y de producto. Para llevar a cabo este análisis se ha decidido utilizar

la metodología SLP ya que es una de las metodologías más aceptadas, por

ende, una de las más utilizadas y a la vez, una de las que mejores resultados

proporciona a la hora de resolver problemas asociados a la distribución de

planta.

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La metodología SLP comprende cuatro fases que deben desarrollarse de

manera jerárquica y sistemática, sin embargo, para este trabajo de titulación se

llegó únicamente hasta la fase tres, ya que la fase cuatro consiste en la

instalación, es decir en el movimiento físico de instalaciones y maquinaria de

acuerdo al plan.

4.1.1. Análisis Producto - Cantidad (P-Q)

Para aplicar el método SLP es importante realizar un análisis de los productos y

las cantidades a producir como punto de partida. Con la finalidad de determinar

cuál es el tipo de producción que más se adapta a las condiciones de producción,

se realizó una gráfica en forma de histogramas de frecuencias como se puede

ver en la figura 48, en donde las abscisas o las P, representan los productos de

la empresa, y las ordenadas o Q, representan las cantidades que se requieren

producir. Los datos están tomados de manera semestral, y además se ordenan

de manera ascendente, de modo que se pueda apreciar el comportamiento que

debe tener la producción para satisfacer la demanda.

Tabla 23.

Volumen de ventas periodo Enero-Junio 2017

De acuerdo a los resultados proporcionados en la tabla 22 y la figura 48, se

puede observar que los productos con el mayor nivel de ventas en el primer

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semestre del año 2017, son las orejas, los suspiros y los aplanchados. En función

de la gráfica y de los datos que ya se conocían previamente, se determina que

el tipo de distribución de planta que mejor se adapta al tipo de producción es la

distribución por proceso.

Figura 48. Analisis P-Q (Enero-Junio)

4.2. Análisis de recorrido de producto (Flujo de producción)

Como segundo paso se busca determinar la cantidad de movimientos que

intervienen en el proceso, para ello, en esta ocasión se hará uso de un

cursograma analítico (Tabla 23), y un diagrama multiproducto (Tabla 24). El

cursograma analítico se usara con la finalidad de obtener una visión clara de los

proceso, mientras que el diagrama multiproducto se usará para determinar las

posibles mejoras en el recorrido de los productos.

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Tabla 24.

Cursograma Analítico

Si bien es cierto con el cursograma analítico y el diagrama multiproducto no se

obtendrá la solución directa a la distribución de planta, sin embargo plantean un

punto de partida importante para el análisis, pues son métodos muy útiles para

analizar mejoras en el recorrido de los productos, personas y materiales.

Mediante la tabla… se puede observar si la actividad que se realiza es: una

operación (circulo), inspección (cuadrado), transporte (flecha), espera o

almacenamiento (triángulo invertido), mientras que con el diagrama

multiproducto se pueden ver las diferencias de recorrido para los tres productos

(orejas, suspiros y aplanchados) escogidos para el análisis, así como también la

secuencia de operaciones por las que atraviesa cada producto.

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Tabla 25.

Diagrama multiproducto

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4.3. Análisis de relación de actividades

Una vez que se tiene claro cuál es el recorrido de las operaciones y cuáles son

las cantidades que se requiere producir por producto, se debe realizar un análisis

relacional de actividades, en donde a pesar de que un producto no atraviese por

una sección determinada, se debe analizar el tipo de actividades que existen

entre ellas.

Para llevar a cabo este análisis se requiere emplear un cuadro de doble entrada

en el que se coloquen las áreas o procesos para determinar las necesidades de

relación entre estaciones de trabajo o áreas.

Como se puede ver en la figura 49 la ponderación de grado de importancia o

relación de proximidad, se realiza como se muestra en la tabla 25, en base a las

vocales, donde A significa absolutamente necesaria, E especialmente

importante, I importante, O importancia ordinaria y U no importante. Adicional a

las vocales se encuentra la letra X, misma que representa indeseabilidad de

cercanía.

Tabla 26.

Relación de proximidad

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Figura 49. Diagrama análisis de relación de actividades

4.4. Diagrama relacional de actividades

Después de realizar el análisis de relación de cercanía entre actividades, se

realizó un diagrama relacional de actividades, en el cual las actividades, que son

representadas por nodos y cuentan con una numeración específica como se

muestra en la tabla 27, se unen mediante líneas que poseen una valoración de

acuerdo a la necesidad de cercanía; esto se puede ver en la tabla 26.

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Tabla 27.

Ponderación (Código de líneas)

Tabla 28.

Numeración de actividades

Con la información obtenida referente a la relación entre actividades como a la

necesidad de cercanía entre ellas, se elaboró el diagrama de relación de

actividades que se presenta a continuación. Para obtener el diagrama final, se

realizó una serie de diagramaciones previas, a fin de determinar la mejor

solución, es decir el gráfico en el que se tenga el menor número de cruces entre

líneas o nodos (Figura 50), en especial se deben evitar cruces entre aquellos

nodos donde las líneas tienen la ponderación más alta, de esta forma se evita el

exceso de transportes y se mejora el flujo de materiales, cumpliendo así con el

principio de la mínima distancia recorrida.

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Figura 50. Diagrama relacional de actividades

4.5. Análisis de necesidad de espacio y espacio disponible

Uno de los problemas que se tiene es el exceso de inventario en proceso,

actualmente como se observó previamente tanto en la simulación como en el

VSM, existen procesos que acumulan inventario, provocando así el uso de

espacio no destinado para el almacenamiento. Con el balanceo de la carga de

trabajo, la adquisición de maquinaria y la reubicación de ciertas áreas, se planea

evitar la acumulación de inventario y mejorar el aprovechamiento de las

instalaciones, sin embargo, debido a que la demanda continúa incrementándose,

y por ende el volumen de producción, se plantea realizar una ampliación en las

instalaciones, de modo que no existan inconvenientes cuando incremente el nivel

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de producción. Ante esto es importante recalcar que la empresa cuenta con sus

propias instalaciones y terreno, mismo que es bastante amplio por lo cual no

existen limitaciones para realizar una ampliación.

Teniendo en cuenta estos factores como siguiente paso se realizará el diagrama

relacional de espacios en base a la necesidad de cercanía entre actividades, y

evitando que el layout actual de la planta se vea muy afectado con las

modificaciones que se planteen.

4.6. Diagrama relacional de espacios

Una vez que se tiene identificado la necesidad de relación de actividades, así

como el flujo de materiales, se procede a analizar los espacios que requiere cada

proceso y con ello se genera finalmente el diagrama relacional de espacios,

mismo que es muy útil para la generación de alternativas de layout.

A continuación en la figura 51, se presenta el diagrama relacional de espacios

que se ha creado para plantear una propuesta de mejora en las instalaciones de

Delipan.

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Figura 51. Diagrama relacional de espacios

4.7. Generación de alternativas

Después de analizar los problemas presentes en la línea y verificar que el

principal problema radicaba en un inadecuado balanceo de carga de trabajo y en

la falta de espacios para el producto en proceso que se acumula, se plantearon

2 propuestas.

Inicialmente se realizó un balanceo de la carga de trabajo a fin de evitar el exceso

de inventario en proceso y mejorar los flujos de producción, adicionalmente con

la metodología SLP se definió las necesidades de cercanía entre áreas, con lo

cual se estableció que la única área que debe estar alejada totalmente de

producción son los baños, sin embargo si se revisa el plano actual de la planta

podremos darnos cuenta de que se cumple con el requisito de tener baños

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alejados de producción, razón por la cual se los mantendría sin ninguna

configuración.

Para este proyecto de titulación se ha decidido tomar como mejor opción a la

propuesta 1 (Figura 52), debido a que con la propuesta dos (Figura 53) se

requiere realizar una ampliación más grande, sin embargo para poder cumplir

con la demanda y las 8 horas de producción no se requiere una ampliación tan

grande, lo único que se requiere es mejorar los flujos y tiempos de producción

como se lo ha realizado, y una pequeña ampliación en este caso de 130 m2, con

lo cual se obtienen el suficientes espacio para el desplazamiento del producto y

los operarios. Cabe mencionar que con el balanceo de línea se redujo la cantidad

de inventario en proceso, lo que indica que no se requiere realizar una ampliación

con lugares para almacenar el producto. Adicionalmente, los diseños fueron

creados tomando en cuenta siempre la necesidad de relaciones que se

estableció previamente en el diagrama relacional de espacios.

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Figura 52. Layout Propuesta 1

Figura 53. Layout Propuesta 2

PROPUESTA 1

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5. CAPITULO V: ANÁLISIS ECONÓMICO

Con el análisis económico, se pretende determinar cuál es la inversión que se

requiere, cuales son los ahorros que se generarían y por ende cual es la

factibilidad del proyecto.

5.1. Inversiones

Debido a que mediante la simulación se pudo observar que el área de etiquetado

es la que más limitaciones generaba en la producción se decide realizar la

adquisición de una máquina etiquetadora automática a fin de reducir el tiempo

de procesamiento, adicionalmente se propuso realizar una ampliación a las

instalaciones para que haya más comodidad en el flujo de material, y en el caso

de darse un aumento de producción no se generen problemas. Estos son los

únicos dos puntos que se han tomado en cuenta para realizar el cálculo de las

inversiones. En la tabla 29 se detalla el valor de una máquina automática

etiquetadora industrial.

Tabla 29.

Costo inversión en maquinaria

Debido a que se plantea como mejora realizar una ampliación de las

instalaciones se han incluido en la tabla 30 y 31 los rubros que conlleva llevar a

cabo el proyecto. Para la ampliación se requiere realizar el fundido de paredes,

piso y loza, lo que equivale a 380 dólares el metro cuadrado, adicionalmente se

incluyen valores para realizar las conexiones eléctricas, para realizar las

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instalaciones del sistema contra incendios como lo estipula la ley ecuatoriana,

para pintar el piso con pintura epoxica y para realizar el movimiento de los

equipos y maquinarias que así lo requieran.

Tabla 30.

Inversiones ampliación y adecuaciones

Tabla 31.

Detalle inversiones construcción obra civil

A continuación se encuentra la tabla 32, en donde se presenta el resumen de las

inversiones que se requieren realizar, estas tienen un costo total de $ 69.799,80,

un valor muy cercano a lo que se logra ahorra con la disminución de personal.

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Tabla 32.

Resumen costos inversiones

5.2. Análisis de Costos y Gastos

Realizar un análisis de costos y gastos resulta muy provechoso, ya que de esta

forma se puede determinar cómo se encuentra la empresa y de cierta forma se

logra obtener una visión de si es factible continuar con el proyecto o no. Todos

los datos presentes en la tabla 33, pertenecen al año 2016 y han sido

proporcionados por Delipan.

Como resultado se obtiene un valor de $ 719.503,22 solo en costos directos,

indirectos y gastos de administración, generales y financieros al año, lo cual

equivale a un gasto mensual de 60 mil dólares. Cabe recalcar que para realizar

este análisis el valor de mano de obra directa a sido ingresado para un total de

13 personas, esto con la finalidad de poder observar cual será el comportamiento

del flujo de dinero en caso de que se llegue a implementar la propuesta.

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Tabla 33.

Resumen costos y gastos anuales (13 operadores)

5.3. Estado de Pérdidas y Ganancias

Con el estado de pérdidas y ganancias se logra saber cuál es el valor de la

utilidad neta después de restar a las ventas, los gastos de producción, el

impuesto a la renta, y otros gastos relacionados. Como se puede ver uno de los

principales puntos de partida a partir del que se determina si se lograran obtener

ganancias es la utilidad proveniente de las ventas, el valor de $ 834.03, 00 fue

tomado del total de ventas alcanzadas en el año 2016.

Adicional a la utilidad neta de 76.469,79 dólares, en la tabla 34 se puede observar

el valor del ROI o rendimiento sobre la inversión, y el ROE o rendimiento sobre

el capital. Para cualquiera de los casos los valores del ROI y ROE son bastante

buenos, esto quiere decir que por cada dólar invertido se logrará recuperar 0,92

centavos.

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Tabla 34.

Estado de pérdidas y ganancias (13 operadores)

5.4. Factibilidad del Proyecto

Para determinar qué tan factible resulta realizar los cambios propuesto y reducir

personal, no es suficiente con la simulación ya que con esta no se logra

determinar ahorros o gastos que se puedan generar, por esta razón resulta

necesario realizar un análisis para determinar la viabilidad de realizar los

cambios.

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Tabla 35.

Costos con 19 operadores

Tabla 36.

Costos con 13 operadores

Como se muestran en la tabla 35 y 36, los valores totales de tener 13 operarios

vs 19 son bastante alejados, debido a que hay una reducción de 6 operadores,

esta reducción representa un ahorro anual para la empresa de $ 67.200. Un valor

bastante curioso e interesante ya que es muy cercano a la inversión que se

requiere para modificar las instalaciones. Al ahorrar $ 67,200 en personal se

logra cubrir en un año la inversión, lo que significa que para el año 2 este valor

se transformara en utilidad.

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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Se analizaron datos históricos respecto a la demanda, producción y ventas de

los primeros seis meses del año 2017, con los cuales se determinó cuáles son

los productos que mayor nivel de aceptación tienen en el mercado ecuatoriano.

En conclusión, se llevó a cabo todo este proyecto de titulación en base a los tres

productos estrella de la empresa, los cuales son orejas en primer lugar, suspiros

en segundo lugar y aplanchados en tercer lugar, adicionalmente se analizaron

estos datos con una matriz BCG.

Se realizaron diagramas de flujo y tomas de tiempos para los tres productos

estrella, a partir de esta información se determinó que el tiempo es de 7, 8 y 5

horas para un lote de orejas suspiros y aplanchados respectivamente. Estos

datos fueron de gran ayuda para determinar las ineficiencias o problemas del

proceso ya que la empresa debe producir 8 lotes al día de orejas y llega a

producir máximo 2 unidades debido a los cuellos de botella y el desbalanceo en

la carga de trabajo, en conclusión, se distribuyó de manera equitativa la carga

de trabajo y se redujo a 13 operarios, ya que anteriormente se tenía a un operario

por proceso.

Antes de realizar la toma de tiempos se llevó a cabo un estudio mediante el uso

del método tradicional y el método estadístico, para determinar el número

adecuado de observaciones necesarias para que los cálculos y los datos

observados se adapten a la realidad de la empresa.

Después de haber realizado la toma de tiempos se obtuvieron los valores de Takt

Time para los tres productos resultando en 60 min. para las orejas, 96 min. para

los suspiros y 68,57 min. para los aplanchados, con estos valores se logró

determinar cuáles eran aquellas operaciones que son un cuello de botella para

la producción, u operaciones que sobrepasaban al tiempo takt, en base a ellas

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se plantearon las propuestas para balancear la carga de trabajo y disminuir el

tiempo de operación del formado y etiquetado en el caso de las orejas.

Mediante la aplicación del VSM y la simulación en Flexsim se determinó que se

tienen 2,26 días de producción en inventario en proceso, lo cual representa una

muda bastante significativa, adicionalmente se pudo apreciar que las

operaciones que representan una limitación para el proceso productivo son: el

formado, horneado y el etiquetado. En base a todos los factores presentados se

plantea la necesidad de un cambio en el diseño de planta y se concluye que es

necesario realizar una pequeña ampliación para la adición de 1 maquina

etiquetadora automática, y para mejorar la higiene visual del lugar.

Antes de seleccionar la mejor opción, o, en otras palabras, la opción que mejor

se adapte a las necesidades de la empresa, se recurrió a plantear dos

propuestas de distribución en las que se daba solución a los problemas, la única

diferencia entre ellas era la cantidad de espacio y los costos que representan

para la empresa llevar a cabo cualquiera de las propuestas.

Actualmente con las propuestas planteadas, la empresa puede generarse

grandes ahorros económicos ya que se eliminaron las horas extras y los

desperdicios de producto y de materia prima. Adicionalmente se redujo personal

que no era necesario ya que la planta puede operar y satisfacer su demanda con

13 operadores en lugar de 19, resultando en un ahorro de 67.200 dólares

americanos solo en mano de obra.

6.2. Recomendaciones

Como punto inicial se recomienda utilizar una metodología o sistema para la

planificación de producción con proyección a futuro, para de esta manera evitar

entrar en apuros cuando surja un pedido de un cliente que no fue planificado.

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Se recomienda adoptar un sistema de mejora continua en el que los empleados

puedan dar opiniones para mejorar los sistemas productivos ya que al ser

quienes más conocen de los procesos, son quienes mejores soluciones pueden

plantear para la solución de los diferentes problemas que se presentan en planta.

No existe el trabajo estandarizado y por ello también existen problemas durante

la producción ya que cada operario realiza sus actividades a su manera y por

ello en determinadas ocasiones varían los tiempos de proceso entre operarios.

Por esta razón se recomienda empezar a trabajar en la realización del trabajo

estandarizado y al mismo tiempo entrenar a los operarios en las diferentes

actividades de modo que puedan rotar dependiendo de las necesidades de

producción.

A pesar de que con el nuevo diseño de planta se busca eliminar la acumulación

de producto o materiales en lugares no destinados a ello, se recomienda hacer

uso de la metodología 5’s para evitar la acumulación de objetos materiales y

producto en áreas destinadas exclusivamente a la producción, esto con la

finalidad de generar orden, limpieza y mejorar la higiene visual, esta metodología

es muy útil y que además de ayudar a mantener espacios y ambientes inocuos,

ayuda a optimizar tiempos y crear una cultura de orden y limpieza en el personal,

para mantener un ambiente propicio para la producción de alimentos.

Se recomienda adoptar un sistema de planificación MRP basado en los

pronósticos y estadísticos de ventas de meses anteriores para de esa forma

evitar pedidos de último momento que puedan afectar a la planificación diaria de

producción, mantener siempre las cantidades necesarias de producto y evitar

productos faltantes.

Se plantea a la empresa realizar un OEE (Overall Equipment Efectiveness) para

determinar la eficiencia general de los equipos con los que cuenta la planta, ya

que mediante el uso del OEE se pueden determinar fallos o defectos en la

producción que pueden estar atados a problemas de eficiencia, productividad o

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calidad. Adicionalmente cabe mencionar que este es un indicador con el cual

pueden trabajar para la mejora continua, y al funcionar muy bien para medir y

cuantificar cifras de producción, les será muy útil también para plantearse nuevas

metas y retos.

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117

REFERENCIAS

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120

ANEXOS

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ANEXO 1. Caracterización de Procesos de Producción

Proc

eso:

Prod

ucci

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roce

so:

Elab

orac

ión

de s

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17

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ANEXO 2. Diagramación de Procesos (Orejas)

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ANEXO 3. Diagramación de Procesos (Suspiros)

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ANEXO 4. Diagramación de Procesos (Aplanchados)

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ANEXO 5. Cálculos Método Tradicional (Orejas)

ANEXO 6. Cálculos Método Tradicional (Suspiros)

12

34

56

78

910

Pesa

r9

108

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911

910

893

,00

39,

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32

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300

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11

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12

34

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ANEXO 7. Cálculos Método Tradicional (Aplanchados)

12

34

56

78

910

Pesa

r9

108

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N. d

e

Ob

serv

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ne

s

AP

LAN

CH

AD

OS

a^2

ANEXO 10. Cálculos Método Estadístico (Aplanchados)

12

34

56

78

910

Pe

sar

8110

064

6412

181

121

8110

064

Bat

ir32

4000

032

4000

032

4000

032

4000

032

4000

032

4000

032

4000

032

4000

032

4000

032

4000

0

Lam

inar

9000

072

900

9000

071

289

9000

073

875,

2490

000

9000

090

000

7128

9

Am

asar

900

1089

992,

2581

2,25

900

992,

2510

8990

099

2,25

992,

25

Co

rtar

6426

225

6426

225

5475

600

7452

900

7452

900

5941

406

6930

056

5941

406

6930

056

5475

600

Tras

lad

ar a

ho

rno

196

289

361

196

196

225

169

196

225

169

Ho

rne

ar17

6400

0017

6400

0017

6400

0017

6400

0017

6400

0017

6400

0017

6400

0017

6400

0017

6400

0017

6400

00

Enfr

iar

2250

000

2250

000

2250

000

2250

000

2250

000

2250

000

2250

000

2250

000

2250

000

2250

000

Tras

lad

ar a

zo

na

de

em

paq

ue

196

289

361

196

196

225

169

196

225

169

Cla

sifi

car

1925

01,6

2875

64,1

2376

56,3

3422

2546

5806

,346

5806

,340

1639

,119

2501

,646

5806

,315

2100

Enfu

nd

ar12

3201

0097

3440

015

2100

0010

3523

0613

0140

5685

5562

513

0140

5611

6451

5613

7270

2515

2100

00

Pe

sar

2376

56,3

3422

2546

5806

,360

8400

2376

56,3

4658

06,3

6084

0046

5806

,334

2225

6084

00

Etiq

ue

tar

5941

406

7452

900

6930

056

6181

439

5941

406

7189

102

6675

764

6930

056

6426

225

5941

406

TIEM

PO

S A

L C

UA

DR

AD

OA

CTI

VID

AD

AP

LAN

CH

AD

OS

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ANEXO 11. Suplementos Orejas

Ne

cesi

da

de

s

pe

rso

na

les

Por

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ga

a)

Sup

l.

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Mo

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: Fis

ica

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22

10

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01

12

180,

18

2B

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00

3La

min

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54

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00

01

12

150,

15

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54

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01

12

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15

5Fo

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00

11

136

0,36

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asla

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oM

54

20

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00

01

10

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13

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00

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0

9

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lad

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zo

na

de

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M5

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00

00

01

012

0,12

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fica

rF

74

43

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150

01

11

360,

36

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fun

dar

F7

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00

00

01

120

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12P

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rF

74

07

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00

00

11

200,

2

13Et

iqu

eta

rM

54

20

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00

01

12

150,

15

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IDA

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L

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ANEXO 12. Suplementos Suspiros

Ne

cesi

da

d

es

pe

rso

na

le

s

Por

fati

ga

a)

Sup

l.

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0

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00

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0,13

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ANEXO 13. Suplementos Aplanchados

Ne

cesi

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Por

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1P

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1

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1

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1

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1

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1

431,

785,

5911

5,53

OR

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ANEXO 14. Tiempo Estándar Orejas

1Pe

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133

0,13

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0,15

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183

0,15

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0,13

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0,15

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019

0,17

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080,

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177

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,000

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,000

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0030

,000

30,0

000,

000,

001

30,0

00

3La

min

arX

5,00

04,

500

5,00

04,

450

5,00

04,

530

5,00

05,

000

5,00

04,

450

47,9

300

4,79

300,

268

5,06

14,

525

4,93

30,

110,

021,

135,

574

4Co

rtar

X28

,80

36,0

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32,4

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,400

36,0

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,600

54,0

0066

,600

52,2

0045

5,40

0045

,540

012

,530

58,0

7033

,010

44,7

000,

000,

021,

0245

,594

5Fo

rmar

X39

,600

57,6

0054

,000

51,6

0037

,200

34,8

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39,6

0049

,200

38,4

0044

6,40

0044

,640

07,

936

52,5

7636

,704

42,8

570,

130,

021,

1549

,286

6Tr

asla

dar a

hor

noX

0,23

30,

283

0,31

70,

233

0,23

30,

250

0,21

70,

233

0,25

00,

217

2,46

670,

2467

0,03

10,

278

0,21

50,

233

0,03

-0,0

40,

990,

231

7H

orne

arX

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ANEXO 15. Tiempo Estándar Suspiros

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1

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do

se

fici

en

cia

NEf

icie

nci

a d

e

eq

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ibri

oCo

d.

ACT

IVID

AD

Tie

mp

o B

ási

co

(ho

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scu

en

to

Tie

mp

o

est

án

da

r/

Un

ida

d

Tie

mp

o d

e

cicl

o

ANEXO 16. Tiempo Estándar Aplanchados

1Pe

sar

X0,

1500

0,16

670,

1333

0,13

330,

1833

0,15

000,

1833

0,15

000,

1667

0,13

331,

5500

0,15

500,

0193

0,17

430,

1357

0,15

670,

080,

051,

130,

18

2Ba

tir

X30

,000

030

,000

030

,000

030

,000

030

,000

030

,000

030

,000

030

,000

030

,000

030

,000

030

0,00

0030

,000

00,

0000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

0,00

0,00

130

,00

3La

min

arX

5,00

004,

5000

5,00

004,

4500

5,00

004,

5300

5,00

005,

0000

5,00

004,

4500

47,9

300

4,79

300,

2682

5,06

124,

5248

4,92

170,

110,

021,

135,

56

4A

mas

arX

0,50

000,

5500

0,52

500,

2750

0,50

000,

5250

0,55

000,

5000

0,52

500,

5250

4,97

500,

4975

0,08

030,

5778

0,41

720,

4833

0,00

0,02

1,02

0,49

5Co

rtar

X42

,250

028

,166

726

,000

030

,333

330

,333

327

,083

329

,250

027

,083

329

,250

026

,000

029

5,75

0029

,575

04,

7373

34,3

123

24,8

377

28,1

667

0,13

0,02

1,15

32,3

9

6Tr

asla

dar a

hor

noX

0,23

330,

2833

0,31

670,

2333

0,23

330,

2500

0,21

670,

2333

0,25

000,

2167

2,46

670,

2467

0,03

120,

2779

0,21

540,

2333

0,03

-0,0

40,

990,

23

7H

orne

arX

70,0

000

70,0

000

70,0

000

70,0

000

70,0

000

70,0

000

70,0

000

70,0

000

70,0

000

70,0

000

700,

0000

70,0

000

0,00

0070

,000

070

,000

070

,000

00,

000,

001

70,0

0

8En

fria

rX

30,0

000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

30,0

000

300,

0000

30,0

000

0,00

0030

,000

030

,000

030

,000

00,

000,

001

30,0

0

9Tr

asla

dar a

zon

a de

empa

que

X0,

2333

0,28

330,

3167

0,23

330,

2333

0,25

000,

2167

0,23

330,

2500

0,21

672,

4667

0,24

670,

0312

0,27

790,

2154

0,23

330,

03-0

,04

0,99

0,23

10Cl

asif

icar

X12

,187

513

,812

511

,375

013

,812

514

,625

011

,375

012

,187

512

,187

511

,375

014

,625

012

7,56

2512

,756

31,

3296

14,0

858

11,4

267

12,8

375

0,13

-0,0

41,

0913

,99

11En

fund

arX

58,5

000

52,0

000

65,0

000

53,6

250

60,1

250

48,7

500

60,1

250

56,8

750

61,7

500

65,0

000

581,

7500

58,1

750

5,40

5863

,580

852

,769

258

,500

00,

13-0

,04

1,09

63,7

7

12Pe

sar

X8,

1250

9,75

0011

,375

013

,000

08,

1250

11,3

750

13,0

000

11,3

750

9,75

0013

,000

010

8,87

5010

,887

51,

8842

12,7

717

9,00

3310

,725

00,

110,

001,

1111

,90

13Et

ique

tar

X40

,625

044

,687

547

,125

041

,437

540

,625

044

,687

543

,062

546

,312

542

,250

040

,625

043

1,43

7543

,143

82,

4360

45,5

797

40,7

078

43,2

250

0,06

0,02

1,08

46,6

8

290,

4763

289,

4825

168,

85

APL

AN

CHA

DO

S

Tie

mp

o b

ási

co10

Tie

mp

o

Tota

l

Ob

serv

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o

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lora

ció

nTI

EMPO

OB

SER

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DO

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bil

ida

dEs

fue

rzo

Tota

l

Va

lora

ció

n

Tie

mp

o

MED

IO d

el

Cicl

o

CICL

OS

( m

in)

21

9N

o.

ACT

IVID

AD

MEC

ÁN

ICA

(MEC

)

MA

NU

AL

(MA

N)

TIPO

SIM

BO

LO

35

67

84

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ANEXO 17. Diagrama Spaghetti

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ANEXO 18. VSM Delipan

Clie

nte

(Sup

erm

erca

dos,

Fa

rmac

ias

y tie

ndas

)

Dem

anda

del

clie

nte:

1728

fund

as

Takt

Tim

e: 1

4,58

sg/

fun

Cont

rol d

e Pr

oduc

ción

Órd

enes

Se

man

ales

PESA

RBA

TIR

LAM

INAR

CORT

AR

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ARTR

ASLA

DO

H.

HO

RNEA

REN

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RTR

ASLA

DO

E.

CLAS

IFIC

AREN

FUN

DAR

PESA

RET

IQU

ETAR

Pron

ostic

o M

ensu

al86

40 fu

ndas

Jefe

de

Prod

ucci

ón

Prov

eedo

res

SEM

ANAL

SEM

ANAL

TC: 1

1,2

segu

ndos

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 1

TC: 1

800

segu

ndos

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 1

TC: 3

28,8

seg

undo

s

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 1

TC: 5

676,

9 se

gund

os

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 2

TC: 4

737,

8 se

gund

os

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 3

TC: 1

7,9

segu

ndos

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 1

TC: 4

200

segu

ndos

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 1

TC: 1

800

segu

ndos

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 0

TC: 1

7,9

segu

ndos

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 1

TC: 8

42,4

seg

undo

s

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 4

TC: 5

040,

5 se

gund

os

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 2

TC: 9

01,3

seg

undo

s

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 2

TC: 3

461

segu

ndos

Dis

pon:

64%

TD: 2

5200

seg

undo

s

NO

: 4

11,2

seg

0 dí

as}

TT: 6

0 m

in

1800

seg

0,5

dÍas

TT: 6

0 m

in

328,

8 se

g

0,13

dia

sTT

: 60

min

5676

,9 s

eg

0 di

asTT

: 60

min

4737

,8 s

eg

0,17

dia

sTT

: 60

min

17,9

seg

0,07

dia

sTT

: 60

min

4200

seg

0,13

dia

sTT

: 60

min

1800

seg

0 di

asTT

: 60

min

17,9

seg

0 di

asTT

: 60

min

842,

4 se

g

0,13

dia

sTT

: 60

min

5040

,5 s

eg

0,30

dia

sTT

: 60

min

901,

3 se

g

0,25

dia

sTT

: 60

min

3461

seg

0,58

dia

sTT

: 60

min

PRO

GRA

MAC

IÓN

DIA

RIA

TC :

2883

5,7

TI: 2

,26

Día

s

PCE:

33%

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cisco
Sello