estudio de tiempos muertos/demoras en quebradora dp-1 · 2019. 1. 28. · villa de Álvarez, col.,...

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Villa de Álvarez, Col., junio de 2013 ESTUDIO DE TIEMPOS MUERTOS/DEMORAS EN QUEBRADORA DP-1 José Alfredo Martínez García Que para obtener el título de: Ingeniero Industrial Nombre del Asesor Miguel Ríos Farías Nombre de la Carrera Ingeniería Industrial Villa de Álvarez, Colima, mayo de 2017 INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA:

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  • Villa de Álvarez, Col., junio de 2013

    ESTUDIO DE TIEMPOS MUERTOS/DEMORAS EN QUEBRADORA DP-1

    José Alfredo Martínez García

    Que para obtener el título de:

    Ingeniero Industr ial

    Nombre del Asesor

    Miguel Ríos Far ías

    Nombre de la Carrera

    Ingenier ía Industr ial

    Villa de Álvarez, Colima, mayo de 2017

    INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA:

  • 2

    INDICE Introduccion………………………………………………...3 Capitulo I

    1.1 antecedentes generales de la empresa….…………..4 1.2 Justificacion……………………………………....18 1.3 Objetivos………………………………………….19

    1.3.1 Objetivo general……………......................19

    1.3.2 Objetivo especifico………………………..19 1.4 Alcance …………………………………………...19 1.5 Cronograma de actividades………………………20

    Capitulo II

    2.1 Situacion actual…………………………………..21 2.2 Metodologia de estudio…………………………..22 2.3 Marco teorico…………………...………………..23

    Capitulo III 3.1 Propuesta de mejora……………………………...34 3.2 Aplicacion de la propuesta……………………….34

    Capitulo IV

    4.1 Resultados de la propuesta……………………….40 4.2 Evaluacion de la propuesta……………………….42

    Capitulo V

    5.1 Conclusion………………………………………..48 5.2 Comentarios y recomendaciones…………………49

    Bibliográfia……...…………………………………...…….50

    Anexos……………...……………………………………...51

  • 3

    INTRODUCCION

    El Tecnológico Nacional de México, incluye en la retícula de cada programa de nivel

    licenciatura la “Residencia Profesional” la cual es la etapa donde cada estudiante debe

    participar dentro de alguna organización en la solución de un problema específico, la

    participación del estudiante está acompañada por dos asesores, uno; es docente del área y el

    otro es un asesor por parte de la organización donde el estudiante apoya en la solución de

    un problema.

    El proyecto “Estudio de tiempos Muertos/ Demoras de la Quebradora DP-1” se desarrolló

    en la empresa Peña Colorada.

    En primera instancia se planteó la problemática que se generaba en el departamento debido

    un nuevo proyecto de ampliar la capacidad de producción, instalando una nueva

    quebradora, al finalizar la instalación de la nueva quebradora surgieron muchas demoras y

    tiempos muertos referente a la quebradora y a la capacidad que en estaba presentando en la

    etapa de pruebas. Por lo que fue necesario hacer un estudio y análisis de los tiempos

    muertos y demoras que se generan en la quebradora para con esto poder presentar

    resultados a la empresa, este proyecto beneficio principalmente a los procesos de las plantas

    beneficio.

    Encontrará en este proyecto los análisis y las gráficas de los tiempos muertos, las demoras

    que se presentaron a lo largo del proyecto ya que el principal factor a analizar era el ya

    mencionado. También se podrá encontrar los resultados del análisis previamente realizado.

    Por último, se encontrará con las conclusiones y recomendaciones que se le hacen al

    departamento para incrementar la productividad de la quebradora y así con esto se llegue al

    plan de trituración de mineral triturado requerido al igual que trabajar a la quebrada al nivel

    más óptimo.

    Para la elaboración de este proyecto, fue necesario conocer y comprender el área en

    general, el fin de cumplir con el objetivo del proyecto. Para esto fue necesaria la realización

    de un estudio preliminar, realizar un plan para obtener una buena captura de tiempos,

    mediante el muestreo del trabajo, herramientas estadísticas básicas y avanzadas, así como

    una serie de técnicas propias del ingeniero industrial.

  • 4

    Capítulo I

    1.1 Antecedentes generales de la empresa

    Una mirada al pasado permite visualizar el futuro de nuestra empresa. Ha sido una historia

    de evolución y desarrollo impulsada por la innovación, sólidos principios y valores, trabajo

    duro y un inquebrantable compromiso con la satisfacción de sus 6 clientes, con el

    desarrollo de su gente, con la sustentabilidad y con el medio ambiente. Ha sido también una

    historia impulsada por el propósito de servir a nuestros clientes con lo mejor de nuestras

    capacidades empresariales.

    Peña Colorada, se explora y se explota el mineral metálico, es ejecutada por Peña Colorada

    Servicios S.A. de C.V.

    El yacimiento de peña colorada ha sido objeto de diversos estudios encaminados a su

    aprovechamiento. El primero de los estudios fue ordenado por el presidente Benito Juárez

    en el año de 1867, comisionando para tal propósito a expertos alemanes quienes localizaron

    el yacimiento en Minatitlán, Colima.

    En 1967 un siglo después del descubrimiento de los yacimientos de fierro de peña colorada,

    se constituyó esta empresa a iniciativa del gobierno federal y con participación del mismo y

    cuatro importantes compañías de la industria siderúrgica del país: Altos Hornos de México

    S.A, Fierro esponja S.A, Siderúrgica TAMSA S.A y Compañía Fundidora de Fierro y

    Acero de Monterrey S.A.

    En enero de 1972 se aprobó el proyecto de explotación de Peña Colorada, proyecto que fue

    elaborado por técnicos mexicanos; y en Julio del mismo año se inició la construcción de

    costosísimas instalaciones, las que serían un nuevo foco de desarrollo industrial para el

    estado de Colima y el país.

    Fue motivo de un estudio muy minucioso, la localización del lugar donde debería instalarse

    la planta peletizadora, ya que la topografía montañosa de Minatitlán no permitía su

    ubicación cercana a las áreas de explotación; finalmente se determinó instalar la planta

    peletizadora en el ejido de Tapeixtles, municipio de Manzanillo, a muy corta distancia de la

    vía de ferrocarril para la salida del producto terminado.

  • 5

    Descripción general del proceso.

    En Peña colorada el proceso de concentración y molienda es un proceso meramente físico,

    donde la separación del hierro del resto de material es por magnetismo, de esta manera se

    logra separar el hierro de las impurezas del material húmedo como lo son material estéril y

    principalmente sílice. En el esquema siguiente se muestra el proceso en un diagrama de

    flujo (figura 1.1).

    Figura 1.1 Proceso

  • 6

    Exploración

    Se realiza mediante una maquina llamada rotaria, esta hace una perforación a una

    profundidad aproximada de 400m para así poder evaluar diferentes características del

    yacimiento a estudiar.

    Barrenación

    En esta operación, una vez evaluado el yacimiento, las rotarias realizan barrenos de 15.5m

    de profundidad, este procedimiento es realizado por el personal de voladuras, pues son ellos

    los responsables del siguiente proceso.

    Tumbe

    Ya terminado el proceso de barrenación, se procede a, llenar cada uno de los barrenos

    existentes con una mezcla de diferentes compuestos los cuales son

    • Diésel

    • Nitrato de amonio

    • Emulsión

    Estos ingredientes forman la mezcla que se utiliza para la explosión que fragmentara la

    roca.

    Carga y acarreo

    Una vez fragmentada la roca, se determina que parte del material es estéril y cual es

    mineral.

    Determinado esto se procede a cargar los camiones de acarreo de las familias 793 y 789 con

    capacidad de transporte de 150 y 105 respectivamente, con una pala eléctrica con

    capacidad en su cucharon para 40 de material.

    Trituración y preconcentrado en seco

    El mineral después de ser transportado se lleva a trituración, donde por medio de una

    maquina se tritura el mineral hasta dejarlo en trozos con un tamaño máximo de 8 pulgadas,

    este material se lleva a alimentadores magnéticos donde se realiza la primera separación, el

    material magnético es llevado a una tolva de almacenamiento mientras que el resto se

    manda al almacén de minerales. El mineral magnético tiene dos posibles destinos, el

    primero es mandarlo directamente a la planta de beneficio y el segundo es mandarlo al

    almacén de mineral donde se clasifica de acuerdo a diferentes características, para después

  • 7

    ser llevado a la planta de beneficio. Ambos procesos forman parte del proceso de

    preconcentrado en seco.

    En el almacén se cuenta con un triper, este es el encargado de dirigir el material a tres zonas

    distintas de acuerdo a las características del mismo.

    En la zona A se deposita el mineral que cuente con las especificaciones y características

    requeridas para el proceso, de contar con un porcentaje de hierro total de entre 65.6 y 67.7 a

    de más de poseer un porcentaje de entre 20 y 30 de hierro magnético.

    En la zona B llega el material que cumple con las especificaciones pero que también cuenta

    con un índice alto de sílice. El material en esta zona debe de tener un porcentaje de hierro

    total de entre 67.5 y 68.5 a de más de que el porcentaje de hierro magnético debe de ser de

    entre 30 y 40.

    En la zona C el material que se almacena es de alta ley, pero con un índice alto de azufre, el

    porcentaje de hierro total en esta zona debe de ser de 68.5 y el porcentaje de hierro

    magnético debe de ser 40.

    La imagen muestra la preconcentradora (figura 1.2)

    Figura 1.2

    Ya que el material se encuentra almacenado por zonas, este puede tomarse dependiendo de

    sus características para así mezclarlos y dar con ciertas especificaciones requeridas por los

    clientes, así de esta manera se conserva la calidad del producto desde el inicio.

  • 8

    En la siguiente figura se muestra el almacén (figura 1.3)

    Figura 1.3 Almacén de mineral.

    Molienda y concentración en húmedo.

    El mineral que tiene como destino el molino llega a este por medio de una banda

    transportadora. El molino autógeno con el que se cuenta tiene una capacidad de 1050 t.p.h

    (toneladas por hora), este reduce el tamaño del material suministrado hasta 2mm. Después

    de la molienda, el material que se descarga del molino, es pasado un proceso de cribado,

    donde en dos camas de separación de accionamiento horizontal se está lavando

    continuamente el mineral para lograr un mejor filtrado. El material que no logra pasar por

    la criba debido a un exceso de tamaño, se redirige al molino para llevar a cabo un proceso

    de remolienda sobre él y así evitar desperdicios.

    Una vez que el material alcance los 2mm de diámetro o menos, es pasado a un contenedor

    con capacidad de 486 donde se agrega al material un 15% de agua, esta mezcla es

    llamada “pulpa”.

    Ya formada la pulpa en este contenedor, esta misma se extra por medio de dos bombas y es

    transportada por tuberías lineales con una longitud de 120m y un desnivel de 15m.

    La pulpa es depositada en dos cajas receptoras-alimentadoras del siguiente proceso que es

    por medio de tambores magnéticos.

    La siguiente figura muestra el molino con 1050 toneladas por hora de capacidad (figura

    1.4)

  • 9

    Figura 1.4 Molino autógeno.

    Proceso de obtención del mineral.

    Por medio de tambores magnéticos de acero inoxidable, se separa la magnetita, del material

    estéril.

    La separación se realiza mediante la recuperación de solidos manejados en suspensión

    liquida. El tambor cuenta con un cuerpo de imanes permanentes que generan un campo

    magnético de 500 gauss a 2 pulgadas de distancia y por medio de este se atraen las

    partículas de magnetita que se adhieren al cuerpo del tambor de acero inoxidable. Este al

    estar girando, sacara del campo magnético las partículas de magnetita. El tambor esta

    siendo lavado continuamente con agua, de esta manera se colectan las partículas de

    magnetita en un labio metálico, que conduce a un colector. El colector es bombeado

    continuamente por dos bombas que conducen a la primera etapa de ciclones, los cuales

    separan las partículas por tamaño, separándolos en finos y gruesos. Las partículas finas se

    depositan en otro colector de donde son bombeadas a la segunda etapa de ciclones, y las

    partículas gruesas se mandan a un molino de bolas donde se disminuye su tamaño y se

    recirculan al primer ciclón y ahí vuelve a pasar por el proceso de selección en gruesos y

    finos.

  • 10

    En las imágenes inferiores se muestran el ciclón (figura 1.5) y el tambor magnético

    (figura 1.6).

    Figura 1.5 Hidrociclón. Figura 1.6 Tambor magnético.

    En el segundo ciclón se repite el proceso de separación de gruesos y finos. Las partículas

    finas pasan a la segunda y tercera etapa de separadores magnéticos y las partículas gruesas

    al molino de bolas. Ya en la tercera etapa de separadores magnéticos o finisher es donde se

    agregan 600 , esto se hace con el fin de la disolución y el desprendimiento del

    mineral, así como también para eliminar la presencia de otros minerales que afectan al

    producto final como lo son el azufre y la sílice.

    Al final se debe de obtener un concentrado de por lo menos 67% de hierro. Este

    concentrado pasa a un contenedor donde se espesa aún más aumentado el concentrado de

    sólidos, una vez espesado pasa a una caja colectora donde es bombeado al sistema de

    almacenaje de pulpas. El material obtenido hasta este punto es considerado el producto

    final de la mina. Lo que sigue es mandarlo a la planta de peletizado por medio de dos

    ferroductos con diámetros de 9 y 11.75 pulgadas cada uno y una longitud de 44km. Para el

    transporte de la pulpa desde la mina hasta manzanillo no se ocupan bombas. La fuerza que

    hace fluir la pulpa a través de los ferroductos es la de la gravedad generada por la diferencia

    de alturas de 1000m que existe entre la mina y la planta de peletizado. Cabe mencionar que

    los ferroductos presentes en Peña Colorada están reconocidos como unos de los más

    grandes en el mundo.

  • 11

    Obtención del pellet

    En la planta peletizadora se cuenta con dos líneas de producción de pellet de hierro. Cada

    línea capacidad para producir 3 millones de toneladas de pellet por año. El pellet se obtiene

    del concentrado (pulpa) que llega directo de la mina en Minatitlán.

    Marcona

    El concentrado que llega de la mina llega directamente a “marcona” que es un tanque con

    capacidad para 60,000 toneladas de pulpa, desde aquí se toma el material para surtirlo a las

    dos líneas de producción de pellet.

    En la siguiente imagen se puede ver el tanque marcona (figura 1.7)

    Figura 1.7 Tanque marcona.

    Tanque espesador

    Este tanque está ubicado en la planta peletizadora en manzanillo y es un tanque cilíndrico

    con un diámetro de 25 y una profundidad de 2.5 m.

    En éste tanque se evita que todo el material que se le agregue pierda su consistencia

    quedando todo el hierro asentado. Para lograr esto el tanque cuenta con dos brazos largos y

    dos cortos. Este mecanismo evita que el material que se agregue pierda su consistencia.

  • 12

    Filtrado

    En esta parte del proceso se le extrae la humedad a la pulpa por medio de filtros. Estos

    filtros trabajan por medio de vacío y soplado. Los filtros retiran la humedad por medio de

    vacío y el material que queda pegado en ellos es retirado por medio de soplado. Al material

    resultante se le llama torta, y este cae desde los filtros a una banda transportadora donde, se

    le agrega un aditivo (calhidra) para lograr la aglomeración en el siguiente paso que es la

    formación de los pellets.

    Discos pelletizadores

    Existen 3 de estos, y funcionan bajo el principio de bola de nieve, donde a una inclinación

    de 47 grados mineral de hierro comienza a formar bolas. Los discos peletizadores están

    colocados a una inclinación de 47 grados y giran a una velocidad de 5.6 r.p.m.

    Cama de rodillos

    En este punto se obtiene el llamado pellet verde ya que aun no tiene las propiedades de

    dureza necesarias para su transporte. En este procedimiento se vierten los pellets verdes

    hasta un transportador de rodillos. Aquí se lleva a cabo una criba. Los pellets que cumplen

    con el rango de medidas que es mayor a 6mm y menor de 15.5mm son los seleccionados

    para el siguiente proceso.

    Horno

    Aquí los pellets verdes son endurecidos por medio de un cocido.

    Primeramente, son vaciados en carros que forman una parrilla viajera sin fin en donde los

    pellets están sometidos a una temperatura de 1300 C°

    El pellet cocido, producto obtenido hasta el momento, es colocado en una tolva que cuenta

    con dos salidas. Ambas salidas descargan a una de las dos diferentes cintas transportadoras.

    En la siguiente imagen se muestran los pellets durante el proceso de cocción (figura 1.9)

  • 13

    Figura 1.8 pellets en proceso de cocción.

    La criba vibratoria es alimentada con pellet que llega por medio de una banda. La criba

    vibratoria tiene una capacidad de 300 toneladas por hora y en esta se realiza la separación

    del pellet de acuerdo a su granulometría y según esta el pellet puede tener los destinos

    descritos a continuación.

    • Si tiene un tamaño menor a ¼ de pulgada, éste se va a proceso o, a almacén de

    finos.

    • Si el tamaño es mayor a ½ de pulgada, se deposita en la parrilla del horno, para

    formar una capa protectora para el pellet que se encuentra en proceso de cocción.

    Un sistema de bandas transportadoras son las encargadas de realizar este proceso.

    • El pellet que se encuentra entre 3/8 y ½ de pulgada es considerado producto final y

    se lleva al almacén de pellet.

    Almacén de pellet

    El producto final pasa de la criba vibratoria al almacén por medio de un sistema de bandas.

    Éste sistema deposita el producto final en el almacén en forma de cascada para evitar daños

    en el producto.

    Otro sistema de bandas es el encargado de conducir el producto desde el almacén hasta la

    torre de embarques. Esta cuenta con dos cribas vibratorias. Ambas descargan en una tolva

    colchón con capacidad para 500 toneladas.

    Desde la tolva colchón se alimenta la tolva de pesaje, donde se realiza el pesaje del mismo

    y finalmente es descargado de acuerdo a su destino.

  • 14

    Puede ser entregado por barco, ferrocarril o camiones de volteo.

    La extracción del mineral es de 8.9 millones de toneladas métricas al año, para producir 4.0

    millones de toneladas de pelets anuales, con los que satisface en gran parte el requerimiento

    de hierro de la industria siderúrgica del país, disminuyendo también las importaciones que

    actualmente se realizan.

    En Minatitlán, Colima, se lleva a cabo la extracción del mineral y procesamiento del mismo

    en la planta de concentración, para ser quebrado y molido, obteniéndose un concentrado

    que es enviado a la planta peletizadora en Tapeixtles, área de Manzanillo.

    El concentrado de mineral proveniente del ferro ducto es procesado en la planta

    peletizadora con un aditivo para obtener el producto final, que es un concentrado de fierro

    llamado pellet. Los pelets son enviados a distintos centros de transformación de la industria

    siderúrgica del país y del mundo. De la misma manera, la planta peletizadora que se

    encuentra en el área de Manzanillo es la segunda que se instala en México y cuenta con lo

    último en ingeniería y equipo.

    La política General de Peña Colorada:

    • Promover la participación de todos los niveles de la organización, proveedores,

    contratistas y visitantes; con el fin de fortalecer la cultura en la seguridad para

    prevenir y controlar los riesgos de trabajo en todas sus operaciones, preservando su

    salud e integridad física.

    • Satisfacer con oportunidad los requerimientos de calidad y volumen comprometidos

    con nuestros clientes.

    • Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos en materia ambiental y

    seguridad, orientados a prevenir la contaminación y enfermedades laborales que

    pudieran derivar de la administración de sus procesos, desde la exploración de sus

    yacimientos, hasta el embarque del mineral de fierro.

    • Mejorar consistentemente sus procesos, productos y servicios, así como la

    administración de su Sistema de Gestión Integral.

  • 15

    Macro – localización

    Imagen 1. Ubicación geográfica de Colima

    El estado de Colima limita al norte con el estado de Jalisco, al sur con el estado de

    Michoacán y al oeste con el océano Pacífico. Es el tercer estado territorial más pequeño del

    país, y su Índice de Desarrollo Humano es alto.

    Superficie: 5.627 km²

    Población: 711, 235 habitantes (2015) Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

    Políticamente se divide en 10 municipios. Su capital recibe el mismo nombre: Colima.

    Otras localidades importantes son Manzanillo, Tecomán, Armería, Cómala, Villa de

    Álvarez, Cuauhtémoc, Ixtlahuaca, Coquimatlán y Minatitlán.

    Micro – localización

    La planta Peña Colorada, Servicios se encuentra ubicada en Cerro los Juanes, Minatitlán,

    Col.

  • 16

    Minatitlán es la cabecera del Municipio de Minatitlán del estado mexicano de Colima.

    Significa tierra de flechadores.

    Minatitlán es un municipio que se encuentra al occidente del Estado de Colima, ubicado en

    el Meridiano 104º -03` -57``, Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, a los 4º -48` -

    30`` Longitud Oeste del Meridiano de México y a los 19º -20`- 30`` de latitud al Norte del

    Ecuador. La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 785 metros sobre el nivel del

    mar y tiene la extensión territorial de 215 km2

    Minatitlán se localiza a 55 km de Colima; limita al sur con los munic ipios de Manzanillo y

    Coquimatlán; al oriente con Villa de Álvarez y Cómala; al poniente con el Estado de

    Jalisco.

    Minatitlán significa "Lugar dedicado a Mina" por la existencia de minas de hierro en la

    región. Además, el sufijo -tlan significa lugar y minati ¨mina¨ lugar-mina= lugar de mina.

    Imagen 3. Ubicación de la Planta Peña Colorada Servicios S.A de C.V. Minatitlán. Fuente: Google Earth.

  • 17

    Imagen 4. Ubicación de la Planta Peña Colorada. Cerro los Juanes, Minatitlán

    Colima. Fuente: Google.

    Política General

    Peña colorada está comprometida a:

    • Promover la participación de todos los niveles de la organización, proveedores,

    contratistas y visitantes; con el fin de fortalecer la cultura en seguridad para prevenir

    y controlar los riesgos de trabajo en todas sus operaciones, preservando su salud e

    integridad física.

    • Satisfacer con oportunidad los requerimientos de calidad y volumen comprometidos

    con nuestros clientes.

    • Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos en materia ambiental y

    seguridad, orientados a prevenir la contaminación y enfermedades laborales que

    pudieran derivar de la administración de sus procesos, desde la exploración de sus

    yacimientos, hasta el embarque del mineral de fierro.

    • Mejorar consistentemente sus procesos, productos y servicios, así como la

    administración de su sistema de gestión integral.

  • 18

    Visión

    “Mantenerse como proveedor confiable del pellet para nuestros clientes.”

    La política general de la empresa, así como los objetivos para la calidad, los principios,

    valores, la misión y visión de la empresa se obtuvieron del manual de introducción a la

    calidad. Peña Colorada. Primera edición.

    Misión

    Peña colorada es una empresa dedicada para la exploración, explotación y beneficio del

    mineral de hierro, para satisfacer las necesidades de la industria siderúrgica.

    1.2 Justificación

    Encontrado el problema de demoras, es de vital importancia realizar un estudio de tiempos

    y movimientos para detectar cuales son los tiempos estándares que se están sobrepasando y

    en dado caso proponer una solución.

    En anteriores trabajos se realizó un estudio a la quebradora vieja donde ya se avían

    encontrado algunas demoras y se avía propuesto alguna solución, resulta muy importante

    para diferentes departamentos el conocer los motivos de porque se está generando demoras

    en el trabajo de la quebradora.

    Para Peña Colorada es muy importante conocer el comportamiento real de la quebradora.

    Por ello se pretende comparar los resultados obtenidos del muestreo con un sistema que se

    tiene en la mina, donde se monitorea en tiempo real el comportamiento de la quebradora y,

    se pueden generar reportes del mismo. Se pretende comparar los tiempos reales obtenidos

    contra los mostrados en dicho sistema.

    Realizar este proyecto puede ayudar a encontrar diferentes áreas de oportunidad y así con

    apoyo de los datos obtenidos, el personal asignado podrá tomar decisiones para poder

    mejorar la situación actual de la quebradora. Esto podría repercutir directamente con la

    productividad de la misma, habiendo la posibilidad de aumentar las toneladas por hora

    trituradas por la quebradora.

    Así mismo, la oportunidad de desarrollar este proyecto en Peña Colorada resulta de gran

    ayuda para mí, puesto que ampliara mis conocimientos acerca del giro de la empresa y

  • 19

    también podré adquirir y desarrollar habilidades que van de la mano con el ingeniero

    industrial.

    Podré experimentar la aplicación de diversas técnicas y herramientas afines a la ingeniería

    industrial, lo que me permitirá adquirir diferentes habilidades a las vistas en clase y gozar

    de un poco de experiencia en el ámbito laboral e industrial.

    1.3 Objetivos

    1.3.1 Objetivo general

    Determinar mediante un proceso de análisis y muestreo los tiempos muertos y

    demoras que se generan en la quebradora DP-1, con el propósito de identificar áreas

    de mejora y eliminar deficiencias en el mismo.

    1.3.2 Objetivos específicos

    • Identificar los procesos que se llevan a cabo en el área de la quebradora DP-1

    • Realizar muestreos de las actividades y tomar tiempos de las demoras y tiempos

    muertos que se generan en la quebradora DP-1.

    • Aplicar formulas estadísticas, realizar gráficas y tablas para determinar el total de

    las demoras producidas.

    1.4 Alcance

    El presente proyecto contempla las áreas que conforman la quebradora.

  • 20

    1.5 Cronograma de actividades

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ACTIVIDAD 1.1 -CURSOS DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN P

    RACTIVIDAD 1.2 -RECONOCIMIENTO DE LA MINA P

    RACTIVIDAD 1.3 -RECONOCIMIENTO DEL ÁREA A TRABAJAR P

    RACTIVIDAD 1.4 -ELABORAR FORMATO DE CAPTURA DE DATOS P

    RACTIVIDAD 1.5 -DETERMINAR TAMAÑO DE LA MUESTRA P

    RACTIVIDAD 1.5.1 -PLANEAR ESTUDIO Y HORARIO DE MUESTREO P

    RACTIVIDAD 1.6 -MUESTREO PRELIMINAR P

    RACTIVIDAD 1.7 -CAPTURAR DATOS P

    RACTIVIDAD 1.8 -ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA P

    RACTIVIDAD 1.9 -ENTREGA Y REVISION DE RESULTADOS P

    R

    Diagrama de gantt

    Quebradora DP-1

    Actividad/Mes

    Estudios de tiempos muertos/demoras

    Jose Alfredo Martinez Garcia

    Febrero Marzo Abril Mayo Junio

  • 21

    Capítulo II

    2.1 Situación actual

    La empresa peña colorada se encuentra trabajado actualmente con un solo cargador en el

    área de extracción, el área de extracción es aquella que se encarga de alimentar a los

    camiones e acarreo lo cual son los que transportan el mineral hasta la quebradora.

    La quebradora nueva con la que se encuentra trabajando la empresa es de una capacidad

    mayor a la anterior quebradora, por lo que se generan demoras y desperdicios de capacidad

    en dicha quebradora.

    La quebradora anterior contaba con una capacidad de 140 t/h por lo que era mayor el

    tiempo para triturar la capacidad que la empresa requería, con la nueva quebradora se

    espera obtener más capacidad triturada por hora.

    Al igual que la empresa trabajaba solo con un cargador en la alimentación del mineral ase

    que el sistema de los camiones de acarreo se alenté debido a que en algunas ocasiones los

    recorridos son muy largos o simplemente la capacidad de los cargadores no abastece el

    nivel del camión, esto ocasiona que lleguen menos camiones a quebradora y no se

    aproveche el 100% de su capacidad, esto es un problema porque generas costos que no

    están presupuestados

  • 22

    2.2 Metodología de estudio

    El primer paso que se realizó para la obtención del muestreo fue lo siguiente:

    Hacer un reconocimiento total del área debido a que conociéramos como es que el proceso

    completo del área donde se realizó el muestreo y a la vez conocer el área para identificar

    los puntos de seguridad que se tienen que realizar en el momento del muestreo.

    El segundo paso es la obtención del tamaño de la muestra requerida mediante una

    operación matemática para realizar un muestreo de confianza.

    Como tercer paso se realizó la elaboración de formatos para facilitar el registro de los

    tiempos del muestreo, obteniendo con esto los tiempos de inicio y fin de las demoras

    presentadas.

  • 23

    En el cuarto paso se llevó a cabo el levantamiento de los datos, donde se tuvo que realizar

    un muestreo de campo continuo para obtener los datos reales del muestreo, con esto se

    obtuvo los registros de las demoras generadas en la quebradora.

    Como quinto y último paso se pasaron los registros a una base de datos donde se guardó la

    información obtenida en el levantamiento, con esto se realizó un análisis interpretando

    mediante tablas y graficas los resultados obtenidos para con esto presentar las previas

    recomendaciones a la mejora de las disminuciones de las demoras.

    2.2 MARCO TEÓRICO

    Muestreo del trabajo.

    Según la OIT (1989), “El muestreo del trabajo es una técnica para determinar, mediante

    muestreo estadístico y observaciones aleatorias, el porcentaje de aparición de determinada

    actividad”. (OIT, 1989)

    El muestreo del trabajo (OIT 1989,) conocido también como muestreo de actividades,

    método de observaciones instantáneas, método de observaciones aleatorias y control

    estadístico de actividades, es una técnica que como su nombre lo indica se basa en el

    muestreo.

    Para obtener una visión completa y exacta del tiempo productivo y del tiempo inactivo de

    todas las maquinas en una zona dada de producción, sería necesario observar cada una de

    las máquinas de dicha zona y registrar el momento y la causa de cada interrupción; pero es

    algo evidentemente imposible de realizar, a menos que una multitud de trabajadores se

    dedicarán exclusivamente a esa tarea, lo que sería absurdo en la práctica. (OIT, 1989).

    Fases del muestreo

    • Seleccionar la actividad o actividades a muestrear

  • 24

    • Calcular el número de observaciones requeridas en función de p, de los niveles de

    confianza y exactitud

    • Preparar una programación de observaciones aleatorias, usando tablas de números

    aleatorios

    • Registrar el número de unidades producidas o servicios efectuados durante el

    periodo del estudio

    Determinación del tamaño de muestra.

    Según la OIT (1989), la fórmula utilizada para obtener el tamaño de la muestra en estudio

    de trabajo es la siguiente (OIT, 1989).

    Tolerancia = Z p q

    n

    N = p q

    (α/2)2

    En la que:

    α = 5%

    Z = 1.96 = 95%

    p = porcentaje de tiempo improductivo.

    q = porcentaje de tiempo productivo.

    n = número de observaciones o tamaño de la muestra que determinar.

    = Error estándar de la proporción (error del muestreo).

    Numero de muestras necesarias (ciclos de acarreo): N = p1 * q1

    (p)²

    p

  • 25

    Límites de control:

    L.C.S. = p1 + Nc

    L.C.I. = p1 - Nc

    Tolerancia:

    T = Nc

    Donde:

    5 %

    Nivel de Confianza = 95% = 1.96 valor en tabla.

    Como antes se mencionó, el proceso de trituración en el sector minero es un proceso

    continuo, por ello se determinó realizar un muestreo continuo en la quebradora, donde la

    unidad a muestrear fueron las demoras que se generaran, como mantenimientos

    programados. Es por esto que, mediante un estudio preliminar, se determinó que la

    quebradora tenía una utilización del 78% (p = 0.78) y el 22% (q = 0.22) restante

    permanecía fuera de operación. Considerando un nivel de confianza del 95% y un error

    permitido del 5%, conocemos los datos necesarios para aplicar la formula antes

    mencionada.

    Para el muestreo fue necesario pedir permisos para poder ingresar a la quebradora, y tomar

    los tiempos necesarios, que fueron las demoras de la quebradora y también se obtuvieron

    las demoras del equipo de acarreo que llegaba a la quebradora (llegada, descarga, salida).

    Con eso se logró determinar el tiempo promedio de las demoras de la quebradora al igual

    que el tiempo de ciclo del acarreo.

    Materiales utilizados en el muestreo

    p1 * q1

    n

    p1 * q1

    n

    p1 * q1

    n

    p =

  • 26

    • reloj

    • tabla de notas

    • conocimiento del área

    • formatos.

    Variables que afectan el tiempo estándar de las actividades del equipo y los

    operarios.

    • Transporte al área de trabajo

    • Colas formadas para cargar el material

    • Colas formadas para depositar el material

    • Pendiente de los tiros de acarreo

    • Mantenimientos correctivos

    • Metodología de carga

    • Metodología de descarga

    • Experiencia del operador del equipo

    • Estado del equipo de acarreo

    • Clima de la mina

    • Modelo del camión

    • Capacidad de carga del camión

    Medidas de tendencia central

    Éstas son herramientas de suma importancia para la estadística aplicada en este proyecto.

    Principalmente se utilizaron la de media aritmética y media aritmética ponderada.

    Media aritmética: se refiere a la relación que existe entre la sumatoria del valor de datos

    entre el número total de sumandos.

    Matemáticamente sería igual a

    Media aritmética ponderada: esta se utiliza cuando, en cada uno de los datos que compone

    un conjunto, tienen una ponderación (peso) diferente. Se obtiene dividiendo la sumatoria de

    las multiplicaciones de cada valor por su ponderación, entre la suma de las ponderaciones.

  • 27

    Matemáticamente se escribe de la siguiente manera.

    Medición del trabajo

    Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador en llevar a

    cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. Etapas

    básicas para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo. (Meyer, 200)

    • Seleccionar: El objeto que va a ser estudiado.

    • Registrar: Todos los datos relacionados con el trabajo que se realiza.

    • Examinar: los datos registrados con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos

    y movimientos más eficaces y separar los elementos improductivos.

    • Medir: La cantidad de trabajo de cada elemento expresándola en tiempo.

    • Determinar: El tiempo de la operación previendo, suplementos para breves descansos,

    necesidades personales etc.

    • Definir: Con precisión la serie de actividades y el método de operación a las que

    corresponde el tiempo computado y notificar que ese será el tiempo para las actividades y

    métodos especificados.

    Técnicas de medición del trabajo.

    ❖ Muestreo del trabajo

    ❖ Estimación estructurada

    ❖ Estudio de tiempos

    ❖ Tiempos predeterminados

    Estudio de tiempos.

  • 28

    Es una técnica empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a

    los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar

    los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de

    ejecución establecida.

    Tiempos estándar.

    Es el tiempo que se determina necesario para que un trabajador calificado, trabajando a un

    ritmo normal, con fatigas y demoras normales, realice una cantidad definida de trabajo con

    una calidad especificada, siguiendo los métodos establecidos.

    Trabajador calificado.

    Es aquel que tiene experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para

    efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad.

    Estudio de tiempos con cronómetro.

    Este método para establecer estándares de tiempo se basa en los resultados de la

    observación directa del tiempo de una tarea tal como se efectúa. Este tiempo se ajusta para

    reflejar el ritmo y la habilidad de un trabajador promedio, al cual llamamos tiempo normal.

    Finalmente, el tiempo normal se modifica para reflejar cualquier tiempo adicional requerido

    (tolerancias), para obtener así el tiempo estándar final. (Meyer, 2000).

    Equipo para el estudio de tiempos.

    El equipo mínimo que se requiere para llevar a cabo un programa de estudios de tiempos

    incluye:

    1. Cronómetro

    2. Tablero de estudios de tiempos

    3. Formas para estudios de tiempos

    El cronómetro

    Hay diversas clases de cronómetros, la mayoría de los cuales están incluidos en algunas de

    las clasificaciones siguientes:

  • 29

    a) Reloj de minuto decimal (0.01 de minuto)

    b) Reloj de minuto decimal (0.001 de minuto)

    c) Reloj de hora decimal

    Tablero de estudio de tiempos.

    Es sencillamente un tablero liso, generalmente de madera o de un plástico apropiado, donde

    se fijan los formularios para anotar las observaciones. Deberá ser rígido y ligero, de un

    tamaño mayor que el más grande de los formularios. Puede tener un dispositivo para sujetar

    el cronometro, de modo que el analista quede con las manos libres y vea fácilmente el

    cronómetro.

    Formas para estudios de tiempos.

    Todos los detalles del estudio se anotarán en una forma para el estudio de tiempos. Es

    importante que la forma proporcione espacio para anotar toda la información necesaria que

    concierne a el método que se estudie. Esta debe comprender información tal como: El

    nombre del operador, descripción y número de la operación nombre y número de la

    máquina, departamento en que se ejecuta la operación.

    Los pasos básicos para llevar a cabo el estudio de tiempos con cronómetro son los

    siguientes:

    1. Determinar la necesidad del estudio. Algunas causas pueden ser: producción de nuevos

    artículos, cambios de ingeniería, cambiar de métodos de producción, etc.

    2. Notificar los propósitos al supervisor.

    3. Seleccionar un operador para el estudio, si la operación la están realizando varios

    operadores, se debe seleccionar al que la esté efectuando más apegado a un nivel de

    esfuerzo y habilidad normal.

    4. Verificar si el trabajador realiza su trabajo conforme al método que se tienen registrado,

    o si se ha hecho alguna mejora, o si se visualiza alguna mejora, se deberán estandarizar las

    mejoras.

    5. Hacer un registro de la información completa de la operación. (Se deben incluir puntos

    como: fecha, nombre de la operación, nombre del operador, nombre del analista, nombre o

  • 30

    localización del departamento o área de trabajo, maquinas, herramientas, soportes,

    accesorios de sujeción, numero de ensamble o de parte, numero de plano, materiales

    utilizados, números de especificación, velocidades distancias, etc. Esta información se debe

    complementar con un esquema del área de trabajo que muestre las localizaciones y

    distancias comprendidas en el área de trabajo).

    6. Dividir la operación en estudio en tareas o elementos (grupos de therbligs) separados.

    Movimientos elementales

    Frank y Lilian Gilbert fueron unos de los primeros que concentraron su atención en la

    subdivisión de trabajos específicos hasta llegar a los movimientos básicos elementales que

    son comunes a cualquier trabajo. Estas unidades básicas de Gilbert son solo 18, pero

    uniéndolas en distintas combinaciones, puede sintetizarse cualquier trabajo. Estas unidades

    fueron denominadas por Gilbert con el nombre de “THERBLIG”, es decir, con su propio

    apellido deletreado al revés.

    Estudio de movimientos:

    Es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un

    trabajo.

    Objetivos del estudio de movimientos.

    • Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes

    Principales características por separado.

    Estos movimientos se dividen en eficientes e ineficientes así:

    • Eficientes o Efectivos

    • De naturaleza física o muscular: alcanzar, mover, soltar y pre colocar en posición

    • De naturaleza objetiva o concreta: usar, ensamblar y desensamblar

    • Ineficientes o Inefectivos

    • Mentales o Semimentales: buscar, seleccionar, colocar en posición, inspeccionar y planear

    • Retardos o dilaciones: retraso evitable, retraso inevitable, descansar y sostener.

  • 31

    La división elemental se debe tener en cuenta, tanto el sonido, como la vista, para

    identificar los puntos finales, y desarrollar, de un ciclo a otro, consistencia en las lecturas

    del cronómetro.

    Debe anotarse cada elemento en su secuencia propia e incluir, por un movimiento o sonido

    distintivo, una división básica del trabajo terminado.

    7. Registrar los tiempos de varias repeticiones de la operación, este paso constituye el

    propio estudio de tiempos básico. Los tiempos se obtienen mediante el uso del cronómetro.

    Los tiempos observados y otros datos pertinentes se registran en un formato.

    8. Por último se realizan los cálculos necesarios para determinar el tiempo estándar.

    Métodos básicos del uso del cronómetro

    Método de Vuelta a cero: En este método el analista registra la lectura del

    cronómetro al final de cada elemento sucesivo e inmediatamente lo regresa a cero. Las

    manecillas o la pantalla digital se regresan a cero cuando prosigue el siguiente elemento. Se

    toma una lectura directa y se registra inmediatamente antes de regresar de nuevo a cero.

    Evaluación del desempeño (actuación) Mientras el analista hace las observaciones, también

    observa y evalúa el esfuerzo y la habilidad del operador. Con base a esta evaluación, se

    toma una decisión sobre que factor nivelador o índice de desempeño es apropiado para cada

    elemento, el índice de desempeño es un factor de corrección porcentual que se usa para

    ajustar los tiempos reales observados a los tiempos normales. No existe un procedimiento

    universalmente aceptado para establecer la evaluación del desempeño, y diversos

    profesionales han aplicado y defendido varios métodos diferentes.

    Estados de la quebradora utilizados por Peña Colorada

    Existen 3 posibles estados del equipo de la quebradora. Cada uno de los estados tiene

    diferentes posibilidades para reportar. Enseguida se describe cada uno de los estados

    Productivo: en este estado la quebradora se encuentra triturando material, este material se

    divide en dos partes:

    • Mineral estéril

    • Mineral con Fe

  • 32

    Demora: son todos aquellos retrasos que pueden ocurrir en el ciclo productivo de la

    quebradora, sin ser por concepto de algún mantenimiento programado o correctivo.

    • Checar equipo

    • Espera por carga

    • Equipo de acarreo

    • Cambio de turno

    • Equipo de carga

    • Cambio de operador

    • Voladura

    • Selección de mineral

    • Almacenes llenos

    • Detector de metal

    Mantenimiento: este sucede cuando la quebradora sufre alguna descompostura inesperada

    o simplemente tiene que entrar al taller para hacer algún procedimiento rutinario

    cumpliendo ciertas horas de trabajo.

    • Falla en semáforo

    • Falla en bandas

    • Revisión martillo hidráulico

    • Falla en sistema de traslación

    • Revisión temperatura de aceite

    • Paros programados

    Hoja de chequeo

    Formato diseñado para el muestreo en campo, permite la captura de datos de una manera

    fácil y sencilla.

  • 33

    Productividad

    Ésta se describe como la relación de cantidad de productos obtenidos entre los recursos

    utilizados.

    En este caso los recursos utilizados o a tomar en cuenta son el tiempo utilizado, y el

    producto obtenido es la cantidad de material movido.

    La productividad de un equipo de acarreo presentaba un desafío puesto que no se podía

    conocer con exactitud el volumen de material con el que es cargado. Resultaba una tarea

    muy difícil el estar midiendo la cantidad de material en volumen, así que se optó por una

    manera distinta. La instalación de básculas en la caja de cada camión, así de esta manera

    puede saberse la cantidad de material en toneladas acarreadas en cada ciclo.

    Puesto de esta manera se puede determinar la productividad de un camión obteniendo la

    relación existente de la cantidad de material movido entre el tiempo utilizado para mover

    dicho material. Esto nos daría unidades de toneladas/hora.

  • 34

    Capítulo III

    3.1 Propuesta de mejora

    En base a los comentarios que se realizaron en cuanto a los problemas que se tenían con la

    quebradora, se pensó en una propuesta para la reducción de las demoras que presenta la

    quebradora.

    La empresa peña colorada necesitaba saber el porqué de las demoras que estaba

    presentando la quebradora, en base a un análisis de demoras y tiempos muertos saber el

    origen de las demoras y presentar conclusiones y posibles soluciones a dicha problemática.

    La propuesta que se genero fue la de proponer a los jefes de los respectivos departamentos

    la alimentación de mineral con dos cargadores ya que la alimentación con un solo cargador

    generaba mucho tiempo muerto a la quebradora debido al lento acarreo.

    Se pensó en la alimentación con dos cargadores para que la quebradora trabajara a su nivel

    mas optimo y con esto hacer comparaciones y ver si es más costeable trabajar con dos

    cargadores alimentando a quebradora

    La propuesta de los dos cargadores también nos ayuda a ver si la quebradora se encuadra

    en condiciones de trabajar con su máxima capacidad.

    3.2 Aplicación de la propuesta

    Para determinarlas demoras y tiempos muertos en la quebradora DP-1, fue necesario seguir

    una metodología en base a los conocimientos que adquirí durante la carrera de Ingeniería

    Industrial, así como también fue indispensable el considerar algunos aspectos obligatorios

    por parte de ésta empresa respecto a la seguridad y conocimiento del área, ya que la

    carencia de esta información puede resultar muy peligroso, debido a que en la mina se

    maneja maquinaria pesada y los riesgos son muy altos. A continuación, se muestra un

    diagrama de flujo (Fig. 3.1) donde se muestra gráficamente el proceso que se empleó para

    el desarrollo de dicho proyecto.

  • 35

    Figura 3.1. Diagrama de flujo de proceso para la elaboración del estudio.

    Conocimiento del área.

    Antes de empezar a desarrollar el estudio, se realizó un reconocimiento previo a lo que es el

    área de la quebradora al lado del Ing. Marco Antonio Reyes Ahumada (asesor externo), el

    cual se encargó de notificar a todos los supervisores en turno del área para que estos nos

    apoyaran en todo lo que fuera necesario para realizar el estudio, ya que durante ese periodo

    fue necesario estar en el turno de primera para la obtención de muestras. Durante el camino

    me fue mostrando alguno de los caminos por los cuales se transitan seguros, al llegar a la

    quebradora me mostro como era el funcionamiento y como es que estaba conformada,

    también durante la visita me mostro las bandas que transportaban el mineral desde la

    quebradora hasta el almacén de mineral.

  • 36

    Diseño de formatos de muestreo.

    Con la finalidad de facilitar la recopilación de información, fue indispensable el diseño de

    un formato de muestreo considerando las características propias del estudio en cuestión,

    para esto, fue necesario un conocimiento previo y en base a esto tener todas las

    consideraciones como son la hora de inicio de la demora al igual que la hora de termino, la

    hora de llegada, descarga y salida de camiones; y registrarlas de manera adecuada (Figura

    3.2).

    Hora inicio: Equipo:

    Dia: Mes: Año:

    Hora termino:

    Camion llegadaDescar

    gaSalida

    Depositac

    ion

    piedras

    N° N° Hr cambio 1234567891011121314151617181920

    Toneladas:

    Jose alfredo Martinez Garcia

    Operación:

    Operario:

    Departamento:

    Estudio de tiempos muertos/demoras quebradora DP-1

    Hra:

    fin

    Hra:

    inicio

    Registro de demoras DP-1

    Muestra

    Acarreo

    hr:min:seg

    DemoraM/O EquipoVoladura

    Figura 3.2 Formato de muestreo

    Planeación del estudio.

    En la empresa Peña Colorada como en muchas empresas, su principal preocupación es la

    productividad de sus equipos para cumplir con la demanda diaria, y es por eso que para

    llevar a cabo este proyecto fue de gran importancia la planeación del mismo. En base a la

  • 37

    experiencia obtenida durante otros muestreos realizados en la empresa, se planeó un

    programa para realizar el muestreo en la quebradora, dicho programa fue abarcado durante

    el periodo del 2 de febrero al 30 de junio del 2017; de tal forma que se logró un muestreo

    continuo.

    Realización del muestreo.

    Se comenzó con un muestreo preliminar (en base a la metodología OIT (1989)), con la

    finalidad de tener un número estimado de días a muestrear, con esto se determinó que la

    quebradora tenía una utilización del 95%; y el 05% restante pertenecía cuando el equipo

    estaba fuera de operación. El muestreo comprendió del 29 de marzo al 4 de abril del 2017.

    Para la empresa es de gran importancia la confiabilidad de los datos, por lo que se me

    solicitó considerar un nivel de confianza del 95% con un error máximo permitido del 5%,

    esto tiene como finalidad obtener un número mayor de muestras para reducir el error y

    aumentar la confiabilidad de los datos. Conociendo esto, se sustituyeron los valores en la

    formula, como se muestra a continuación.

    OPERACIÓN:

    Datos

    n = ?

    Z = 95 % (Valor en tabla es 1.96) p = 78% q = 1- 0.95 = 0.05

    e = 5% = 0.05 Sustituyendo:

    = 72.990= 73 turnos a muestrear.

  • 38

    Conociendo el número de turnos a muestrear, se procedió a la toma de tiempos de las

    demoras de la quebradora. Por efecto del muestreo se alimentó con dos cargadores durante

    el tiempo de 5 días, no se pudo seguir alimentando a esa capacidad por cuestiones de

    pruebas de la nueva maquinaria en base a estos resultados obtenidos se procederá con el

    análisis.

    Figura 3.3 Quebradora DP-1 Figura 3.3.1 Quebradora

    Figura 3.4 lugar donde se aplicó el muestreo

  • 39

    La toma de tiempos fue parte fundamental para el desarrollo del proyecto, es por eso que se

    le dio especial énfasis en la captura de los tiempos. Los principales factores que se

    consideraron en el muestreo fueron los siguientes:

    • Tiempo de la demora (inicio, termino)

    • Tiempo de llegada del equipo de acarreo

    • Tiempo de descarga del equipo de acarreo

    • Tiempo de salida del equipo de acarreo

    • Fecha del muestreo

    • Nombre del operador

    • Turno

    • Tipo de voladura

    • Numero de piedras

    • Equipo con demoras

    • Toneladas trituradas

    1.1.1 Elaboración del documento.

    El paso siguiente fue elaborar el documento final del proyecto “Estudio de tiempos

    muertos/demoras en quebradora DP-1”, en la cual se proyectan las gráficas de los

    resultados obtenidos a partir de los muestreos, además de observaciones, conclusiones y

    recomendaciones para el estudio realizado. También se incluyeron diversos diagramas la

    cual desglosa gráficamente la configuración de cada uno de los tiros de acarreos

    muestreados, mostrando la distancia del tramo, la velocidad y el tiempo de ciclo, cargado y

    descargado.

    1.1.2 Revisión del asesor interno.

    La siguiente etapa en la elaboración del proyecto, es la revisión del asesor interno, por parte

    del Ing. Miguel Ríos Farías, el cual fue encargado de verificar cada una de las etapas del

    documento llevado a cabo durante el periodo de residencia, revisándolo en varias ocasiones

    con el fin de hacer correcciones pertinentes en base a su experiencia.

  • 40

    Capítulo IV

    4.1 Resultados de la propuesta

    Del total del tiempo muestreado se pudieron obtener ciertas demoras que fueron las que se

    necesitaron para realizar el análisis y las comparaciones con lo que se reportaba

    diariamente a través de un programa informático.

    Demora Hora Porcentaje

    Cambio de turno 2.48 17.35%

    Falta de acarreo 9.17 64.03%

    Cambio de voladura 0.12 0.81%

    Movimiento de apilador 0.13 0.93%

    Limpieza en descarga de quebradora 0.22 1.51%

    Relevo de chofer 0.05 0.35%

    Piedra 0.92 6.40%

    Detector de metales 0.22 1.51%

    falta de fuerza en gatos hidraulicos 0.02 0.12%

    Falla en DM-11 0.05 0.35%

    Cambio de manguera 0.70 4.89%

    Carga con arsilla 0.03 0.23%

    Carga esteril 0.03 0.23%

    Falla de arranque alimentador 0.17 1.16%

    Voladura 0.02 0.12%

    Total 14.32 100.00%

    Tabla 4.1 Demoras

  • 41

    Figura 4.1 Distribución demoras

    Se realizó una distribución de tiempos para separar y obtener un resultado para saber cuánto

    tiempo es el que alimentaban material para triturar según el origen ya que en algunas de las

    ocasiones enviaban de diferentes zonas y como dato es importante saber el lugar de donde

    es enviado.

    Origen Tiempo

    F4A-020B 12.68

    F1A-500 10.68

    F4A-020A 5.10

    F1A-600 2.70

    F1A-486 1.50

    Tiempo en quebradora

    Tabla 4.2 tiempos quebradora

    Figura 4.2 tiempos quebradora

  • 42

    4.2 Evaluación de la propuesta

    Se realizó la distribución del tiempo y del porcentaje donde se comparó los tiempos

    actuales contra los de la propuesta, en el cual la quebradora se encontraba trabajando o se

    mantenía ociosa, lo cual con dos tabla y una gráfica de barras pudimos obtener un mayor

    resultado de análisis y comprensión al ver que el tiempo trabajado era muy similar al

    ocioso.

    Tiempo operativo horas %

    Tiempo muestreo 8 1

    Tiempo en demora 4.93 62%

    Tiempo trabajado 3.07 38%

    Tiempo operativo horas %

    Tiempo muestreo 8 100%

    Tiempo en demora 3.58 45%

    Tiempo trabajado 4.41 55%

    Tabla 4. Tiempo actual 4.1 Tiempos de propuesta

    Figura 4.2.1

    En la figura 4.3 se puede ver con claridad la distribución del porcentaje del tiempo

    operativo y podemos observar que tanto el tiempo n demora como el tiempo trabajado es

    igual, solo una pequeña diferencia que es el tiempo en tolva.

  • 43

    Figura 4.3 tiempo operativo

    Se realizó un diagrama de Pareto para mayor análisis y comprensión del tiempo que la

    quebradora pasaba en demoras, como se puede observar en la (figura 4.4):

    Figura 4.4 Análisis de Pareto

  • 44

    Se realizó una comparativa del tiempo del total del tiempo en demoras contra lo reportado

    por parte del sistema para con esto poder ver que tanta varianza existe en cuanto lo real

    contra lo que se está reportando (tabla 4.4).

    Real 14.31

    Reporte 23.54

    Variacion 9.23

    Tiempo total en demoras (Hra)

    Tabla 4.4 Tiempos de demoras totales

    Figura 4.5

    Así mismo se realizó una comparación del tiempo en demoras separadas por turno de lo

    obtenido como real contra el reporte del sistema como se muestra en la (tabla 4.5).

    Dia muestreado 30-mar 31-mar 03-abr 04-abr

    Real 4 0.98 4.65 4.68

    Reporte 3.54 7.6 4.5 7.9

    Diferencia 0.46 6.62 0.15 3.22

    Tiempo en demora por turno muestreado (Hrs)

    Tabla 4.5 demoras por turno

  • 45

    Figura 4.6 demoras turno

    De igual manera se realizó un análisis comparativo para el tiempo que la quebradora se

    encontró trabajando (tabla 4.6).

    Dia muestreado 30-mar 31-mar 03-abr 04-abr

    Real 2933.50 13608.70 2621.51 1876.65

    Reporte 3314.69 2471.05 2708.89 1112.53

    Diferencia -381 -11138 -87 -764

    Productividad por turno muestreado (Tons/Hrs)

    Tabla 4.6 Productivo por turno

  • 46

    Figura 4.7 productividad turno

    Se realizó una comparativa de los viajes que llegaban a la quebradora de lo real contra lo

    reportado y ver que variación existe en cuanto a lo que se está reportando como se muestra

    en la (tabla 4.7).

    Dia 30-mar 31-mar 03-abr 04-abr

    Real 76 97 67 59

    Reporte 74 99 69 56

    Viajes a quebradora

    Tabla 4.7 viajes

  • 47

    Figura 4.8 viajes

    Se decidió muestrear también los tiempos en proceso del equipo de acarreo lo cual engloba

    desde la llegada del camión a la quebradora hasta la salida de la misma en la siguiente tabla

    4.8 se puede observar el tiempo de los diferentes turnos muestreados.

    Dia muestreado 30-mar 31-mar 03-abr 04-abr

    Tiempo en proceso 7.82 15.45 6.70 0.15

    Tiempo de proceso en camiones

    Tabla 4.8 Tiempo en proceso

    Figura 4.9 tiempo proceso

  • 48

    Capítulo V

    5.1 Conclusión

    El objetivo de la Residencia Profesional se culminó satisfactoriamente en tiempo y forma,

    como lo establece el reglamento del Instituto Tecnológico de Colima, durante este periodo

    se logró determinar las principales demoras de la quebradora DP-1, mediante un estudio de

    tiempos y movimientos, beneficiando al CMBJ Peña Colorada S.A de C.V con las demoras.

    Para poder obtener las demoras de la quebradora DP-1, fue necesaria la aplicación de

    diversas técnicas propias del Ingeniero Industrial. En base a mis conocimientos adquiridos

    durante la carrera, pude analizar el comportamiento de la quebradora respecto a las

    diferentes causas que causaban la demora; para esto se utilizó satisfactoriamente la

    regresión lineal, el muestreo del trabajo, los gráficos de control, entre otras herramientas,

    que de no haber sido por estas, hubiera sido imposible la realización de dicho proyecto.

    Se observó que la quebradora en si no tenía muchas demoras propias, la demoras que la

    quebradora presentaba eran demoras de operación o espontaneas, pero son demoras

    intermitentes lo cual no siempre suelen salir diariamente.

    Un factor que influyó mucho en las demoras de la quebradora fue el equipo de acarreo, en

    la quebradora si el acarreo se encuentra lento se presentan considerables demoras que hacen

    que se presenten más demoras.

    Se determinó el proceso de la quebradora se identificaron la variables necesarias para tener

    en cuenta cuales eran las que más afectaban durante el proceso y por último se aplicaron las

    formulas y procedimientos necesarios para cumplir con dicho estudio.

    En conclusión, la realización de este proyecto me da una perspectiva diferente en cuanto el

    aprendizaje que me deja, la capacidad para analizar todas y cada una de las problemáticas

    que se presentaron al igual que también el realizar este proyecto me lleva a la realidad lo

    que es el trabajo.

  • 49

    5.2 Comentarios y recomendaciones

    • Durante el tiempo que se realizó el muestreo se pudo observar que las principales

    demoras de la quebradora recaían en la falta de material a quebradora debido a la

    alimentación con un solo cargador, por lo que se recomienda alimentar el acarreo

    con dos cargadores ya que con esto se puede eficientar la alimentación a la

    quebradora.

    • Así mismo, durante el muestreo se observó que al vaciar los viajes de mineral a la

    quebradora se levantaba una enorme nube de polvo lo cual afecta tanto a la vida útil

    de la maquinaria como a la visión de los operadores, por lo que se recomienda

    colocar más aspersores para con ello evitar la producción de polvo y proteger la

    maquinaria, de la misma manera se recomienda un mantenimiento constante a las

    líneas de los aspersores debido a que había muchas con fallas y taponamientos.

    • De la misma manera se recomienda digitalizar el formato de llenado de los

    camiones que llegan a la quebradora, o en otro caso realizar un programa

    informático que permita registrar automáticamente el número del camión que

    descarga y se almacene en una base de datos.

    • Implementar más aditamentos al martillo debido a que hay operaciones que o son

    recomendables utilizar la piqueta o que necesitan otro tipo de operación

    • Se recomienda instruir a los operadores a realizar un buen trabajo con las piedras ya que en ocasiones no atacaban a las piedras correctamente formando así demoras innecesarias.

    • En general el personal que opera en la quebradora, son buenas personas, son

    conscientes y trabajadoras, por lo que les agradezco por apoyar mi muestreo

    realizado.

  • 50

    Bibliografía

    Organización Internacional del Trabajo, Muestreo del Trabajo, 1989.

    Meynard, Manual del Ingeniero Industrial, quinta edición, 2010.

    Peña Colorada, Política General de Calidad, Superintendencia de Calidad, 2012.

    Peña Colorada, Manual Maestro de Calidad, Superintendencia de Calidad, 2012.

    Peña Colorada, Histórico de Producción, Superintendencia de Producción Molienda y

    Concentración, 2012.

    Peña Colorada, Proceso de Producción, Superintendencia de Producción Molienda y

    Concentración, 2012.

    http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/capydesarrollo.htm

    http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyZVFkuEuLfflhFdh.php

    http://www.gestiopolis.com/canales6/ger/desacapaci.htm

    http://www.uteq.edu.mx/tesis/procesos/0500000257.pdf

    http://www.pcolorada.com/site/index.php/home/acerca-de

    http://www.pcolorada.com/site/index.php/desarrollo-social/premios-pena-colorada

  • Anexos Muestreo realizado a la quebradora DP-1 del 30 de marzo al 4 de abril

    Fecha Dia Mes AñoHora inicio

    (hh:mm)

    Hora fin

    (hh:mm)

    Duracion

    (hh:mm)Duracion Demora M/O Equipo

    30/03/2017 30 3 2017 06:30 06:55 00:25 0.42 Cambio de turno O Cambio de turno

    30/03/2017 30 3 2017 06:58 07:18 00:20 0.33 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 07:20 07:25 00:05 0.08 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 07:30 07:36 00:06 0.10 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 07:38 07:42 00:04 0.07 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 07:45 07:48 00:03 0.05 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 07:51 07:53 00:02 0.03 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 07:53 08:00 00:07 0.12 Cambio de voladura O Extraccion

    30/03/2017 30 3 2017 08:10 08:19 00:09 0.15 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 08:21 08:25 00:04 0.07 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 08:37 08:48 00:11 0.18 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 09:22 09:25 00:03 0.05 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 09:33 09:37 00:04 0.07 Movimiento de apilador O BC-2

    30/03/2017 30 3 2017 09:37 09:40 00:03 0.05 Relevo de chofer O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 09:54 10:07 00:13 0.22 Limpieza en descarga de quebradora M DP-1

    30/03/2017 30 3 2017 10:09 10:11 00:02 0.03 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 10:34 10:38 00:04 0.07 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 10:39 10:44 00:05 0.08 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 10:47 10:52 00:05 0.08 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 10:55 10:58 00:03 0.05 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 11:04 11:08 00:04 0.07 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 11:12 11:20 00:08 0.13 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 11:21 11:25 00:04 0.07 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 11:26 11:32 00:06 0.10 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 11:39 11:53 00:14 0.23 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 11:56 11:58 00:02 0.03 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 12:00 12:03 00:03 0.05 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 12:05 12:07 00:02 0.03 Piedra O Cono DP-1

    30/03/2017 30 3 2017 12:10 12:16 00:06 0.10 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 12:19 12:25 00:06 0.10 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 12:27 12:30 00:03 0.05 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 12:32 12:35 00:03 0.05 Falta de acarreo O Eq. De acarreo

    30/03/2017 30 3 2017 12:37 12:41 00:04 0.07 Piedra O Cono DP-1

    30/03/2017 30 3 2017 12:44 12:47 00:03 0.05 Piedra O Cono DP-1