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Disertante: Ing. Elba Giannasi Desperdicios en la producción

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Disertante:Ing. Elba Giannasi

Desperdicios en la producción

KM 2¿Que es un Proceso ?

Proceso de transformaciónEntradas Salidas

Valor agregado

KM 3Criterios de evaluación de las salidas

3

Proceso de transformaciónEntradas Salidas

Mejora continua

Entradas

Calidad

Plazo de entrega

Costos + Beneficio

Precio

Costo - Beneficio

• AntiguamentePRECIO DE VENTA ==== COSTO ++++ BENEFICIO

•ActualmentePRECIO ≠≠≠≠ COSTO ++++ BENEFICIO

BENEFICIO ==== PRECIO −−−− COSTO

PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO

C O S T O BENEFICIO

• Formación de bloques comerciales

• Caídas de barreras aduaneras o proteccionistas,

• Sistemas de información mas veloces y económicos,

• Reducción en los costes de transporte

• Mayor nivel de información de la población

Condiciones actuales del mercado

Bienes / servicios innovadores

Bajo costo

Alta calidad

Compromiso ético y ambiental

exige que las empresas produzcan

� Mayores niveles de productividad,

� Menos defectos,

� Menores costos,

� Mejores niveles de satisfacción,

� Menores tiempos de entrega y

� Ciclos de diseño y puesta en el mercado más cortos o sea ……..

Productos y servicios de alto valor..alto valor..alto valor..alto valor..

Empresas de Clase Mundial

Características

Para competir dentro de la economía globalizada las empresas deben lograr:

Productividad = Cantidad producida

Recursos empleadosAgregan

valorNo agregan

valor

Ejemplos Administración ~ 30% del costo del productoMantener stock elevado ~ 20 % de la producción total

Productividad

¿Qué es un desperdicio?

Es todo aquello que no agrega valor a un producto o servicio para los clientes.

Desperdicio, pérdida o despilfarro , en este contexto, es toda mal utilización de los recursos y / o posibilidades de las empresas.

Ejemplos:-horas de trabajo por mala programación y planificación de las tareas, -Perder nuevos mercados por productos de mala calidad o por altos costos de producción.

Tres tipos de tareas:

Tareas que añaden valor

Tareas que no añaden valor

pero son necesarias

Tareas innecesarias

Mecanizar

Forjar

Templar

Ensamblar

Pintar

Transportar

Esperar

Buscar, encontrar, seleccionar

Mover

Almacén temporal

Caminar

Transportar

Inspección

Eliminar imperfecciones

PosicionarPuesta a punto

Tomar/dejar la herramienta

Sacar viruta

Afilar herramientas

Productos o servicios de bajo valor

Una empresa que no controla sus desperdicios, yque no adopta medidas para prevenir o eliminar sus causas,

Gestará:productos y servicios de mala calidad, con altos costos,

Bienes de bajo valor para los clientes, -no estarán dispuestos a adquirirlos o-sólo lo harán a un muy bajo precio .

11

� Las tres “M”

� 5 M + Q + S

� Flujo de Materiales

� Ocho categorías clásicas de desperdicios

Formas de categorizar los desperdicios de la producción

Flujo de Materiales

a. Esperas. La espera agrega costos sin agregar valor.

b. Traslados. El transporte mueve mercancías sin agregarles valor.

c. Procesamiento. El proceso significa agregar valor.

d. Inspección. Identifica y elimina defectos producidos por el flujo de producción.

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Ocho categorías clásicas

• Desperdicio es todo aquello que no añade valor:

1. Desperdicio por producción en exceso

2. Desperdicio por tener altos inventarios.

3. Desperdicio por transporte

4. Desperdicio por productos defectuosos.

5. Desperdicio en movimientos/esfuerzos innecesarios

6. Desperdicio en trabajo innecesario.

7. Desperdicio por espera

8. Desperdicio del Potencial creativo del trabajador

1 - Sobreproducción

Producción de piezas/partes/productos cuando no existe demanda real .

15

Significa:

hacer lo que es innecesario, cuando es innecesario y en cantidades innecesarias

Causa principales

� Lotes grandes de producción� Producción anticipada “por

las dudas”� Tiempos extensos de

preparación o puesta a punto de equipos

� Crear stock para remplazar productos defectuosos

� Producir priorizando las capacidades de las máquinas

Efectos no deseados de la sobreproducción

� Compra anticipada de materiales / partes

� Aumento del inventario

� Reducción de la flexibilidad en la planificación

� Aparición de defectos

Como evitar la sobreproducción??

• Producir según demanda

• Producción en lotes pequeños, mixtos

• Implementar cambio rápido de máquinas

• Balancear la línea de producción

• Flujo “pieza a pieza”

• La sobreproducción el STOCK

2 - Altos inventarios

Tipos de stock

• Materias Primas

• Semielaborados en Proceso

• Productos Terminados

• Repuestos

Causas

- Compra en grandes cantidades por conveniencia

- Preparación de máquina de larga duración

- Producción en grandes lotes

- Cuellos de Botella

-Producción Anticipada

-Procesos con distintas capacidades

2 - Altos inventariosAltos inventarios

Reducción de STOCK

Se eliminala CAUSA del

problema

KAIZEN

Se busca la RAIZ delproblema

Problemas

Reinicia

Secuencia lógica

- Producir según demanda. Producir en pequeños lotes

- Reducir los tiempos de preparación de máquinas

- Prevenir averías de máquina

- Nivelar la producción

- Layout de equipamiento por procesos en vez de por operaciones

Como ya se mencionó, el stock excesivo implica un costo de TRANSPORTE

Soluciones

Altos inventarios

3 – Transporte interno

Pueden ser:

•Altos niveles de stock

•Producción en lotes grandes

•Lay-Out inadecuado

•Espacio insuficiente para realizar las operaciones necesarias

•Trabajadores que solo realizan un tipo de actividad

Causas

Transferencia de materiales, partes, grupo de partes o productos terminados desde un lugar a otro por cualquier razón

Eliminar la necesidad de transporte:

� Rediseñar el layout para crear el flujo adecuado entre operaciones.

� Producción en lote pequeño. Tender a producción uno por uno: Minimizar la manipulación del material.

� Disminuir la complejidad del sistema de transporte

Por eliminación del traslado se puede mejorar la calidad al disminuir los golpes en el material

Soluciones

Transporte interno

Ejemplo tipo línea barrilesEjemplo tipo línea barriles

PLAYA DE MANIOBRAS DE CAMIONES

ACCESO TALLER

SEGURIDAD

METROLOGIA

GR

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MANTENIM.

PORTON CORREDIZO

ALMACEN

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CALLE DE CIRCULACION

ACOPIO DE TUBOS PISO DE H°

PORTON CORREDIZO

DESALA

CORTE

PORTON CORREDIZO

ESPACIO VERDE

AMOL. PIE

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PRENSA

P LASMA MILLER

AC

EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA DE:

M P-43

CAM A P ARAMANDRILES

TC

P RENSA DE ENDEREZADO DE M ANDRILES Nº1

MP-26

PRENSA DE ENDEREZADO DE MANDRILES Nº2

MP-44

AC

TC

S OPORTE

CAMA PARAMANDRILES

ARMARIOS

BISELADORA

MP-68

FILTROS

Ø0.65

Ø0.65

09

CAMA PARAM ANDRILES

TC

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TCC OF RE

M P-50

MP-48

EQU I PO D ESOLD A DU R A MILLE R

SY N C ROWE RE

E QU IP O DES OLD AD U R A MI LLER

D IME N SI ON 5 62

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MP-46

E QU IP O DESOL DA D UR A MILLE R

D EL TA WE LD

PI E DR A

MP-49

E QU I PO D ESOL DA D UR A MILLE R

D I MEN S ION 562

RE BAB ADO

P IE DRA

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MANDRILES

MP-45

E QUI P O DES OLD AD U R A MI LLER

DE LTA W ELD

MP-65

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MP-10

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S E SE : SI STE MA DE E VACUACION

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A C

Y SISTEMA DE ASPIRACION

MESA

MESA

CONTENEDORES CAPACHOSPARA MANDRILES

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B RUNIDORA HORIZONTA L DE 16'' :

MP-34

B RUNIDORA HORIZONTA L DE 24''

MP-33TC

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TC

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MESADA

BRUNIDORA HORIZONTAL DE 30 '

MP-32

TC

TC

P RENSA DE ENDEREZADO DE BARRILES

MP-27

TC

OFICINA GABINETE:

HORNO

MOLADORA

PIEDRA

ARM ARIO:

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P RENSA DE ENDEREZADO DE M ANDRILES Nº2

DE M ESA

P LUMA

B ANCO DE MEDICION

TABLERO GENERALDE CORTE

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BROCHADO:

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HIDRAULICO EE

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MP-24

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BRUÑ. VERT.

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BAÑO HOMBRES

BAÑO MUJERES

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MP-37

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CAPACHO CAPACHO

M-450

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PUENTE

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12

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1. Materia prima

2. Corte

3. Enderezado y grabado

4. Bruñido negro

5. Cromado

6. Bruñido final

7. Roscado

8. Almacenaje

420 m

CONTENEDORES

30

4 - Productos fallados

Causas• Énfasis en inspección al final del proceso

• Ausencia de estándares para el trabajo de inspección

• Omisión de los estándares de operaciones

• Inadecuada manipulación de materiales y transporte

Productos fallados: generan de 7 a 9 veces más de tiempo perdido

Los productos fallados resultan de la Fabricación ,

la Inspección solamente los descubre

�Crear calidad en cada proceso

�Autocontrol - Dispositivos a prueba de errores

�Capacitar a los trabajadores para inspección sucesiva

�Definir estándares de operaciones

�Producción en flujo continuo

�Promover el análisis de valor y la ingeniería de valor (descubrir el

mejor método de fabricación)

SoluciónSolución

Detectar la causa raíz mediante Herramientas de calidadpara la solución de problemas

Dispositivo a prueba de errores Dispositivo a prueba de errores -- POKA YOKEPOKA YOKE

Dispositivo

Dispositivo

Perforación 10mm Φ

Placa de acero

5 - Procesamiento innecesario

Es realizar operaciones no necesarias según la especificación del producto.

Causas

•Inadecuado estudio de los procesos / operaciones (Ingeniería de Valor)

•Inadecuada organización del puesto e trabajo

•Plantillas o matrices no estandarizadas

•Variación en la calidad de la materia prima

•Estandarización incompleta (herramental inadecuado, etc)

•Falta de capacitación a los operarios

• Promover el análisis de valor y las técnicas de la ingeniería de valor

• Diseño más apropiado de los procesos y operaciones

• Mejorar las matrices o plantillas utilizadas

• Estandarización completa

Solución

6 - Movimientos y esfuerzos innecesarios

36

Generan cansancio o fatigas musculares por ser, incómodos, no ergonómicos, innecesarios.

Causas

Deficiente layout

Falta de entrenamiento o desarrollo de habilidades

Mucho personal en el área de trabajo

Falta de planificación en materia ergonómica

Desperdicio por movimientos innecesarias

Movimiento ≠ Trabajo

Movimientos y esfuerzos innecesarios

Acciones correctivas

Capacitar al los operarios para identificar las tareas inútiles

Desarrollar dispositivos y herramientas especiales

Aplicar conceptos ergonómicos

Estandarizar los procesos

Movimientos y esfuerzos innecesarios

- Producción en grandes lotes- Largo tiempo de puesta a punto- Inadecuado layout- Diferencia de avance en cada etapa de proceso- Falta de materias primas e insumos.- Tareas de reparaciones y mantenimiento- Generación de productos fallados- Programación de la Producción inadecuada

7 - Tiempos de Espera

Causas

De los trabajadores y de las máquinas

• Nivelar la producción• Línea balanceada (sincronizar la provisión de partes)• Layout específico para el producto• Puesta a punto rápida de maquinas y equipos• Mantenimiento autónomo• Dispositivos a prueba de errores• Detención automática de máquinas.• Control visual de partes reunidas

7 - Tiempos de Espera

Acciones Correctivas

42

Tren Bala Chino:

•Existen 30 estaciones entre Beijing y Guangzhou.

•Se calculan 5 min. promedio por parada en cada estación.

•5 min/estación x 30 estaciones = 150 min = 2 horas y media

Tren bala Chino

Tiempo de espera

� Largos tiempos en operaciones monótonas

� Falta de incentivo a la generación de Ideas

� Falta de entrenamiento para el desarrollo de Habilidades

� Insuficientes oportunidades de Enseñanzas

� No escuchar a los empleados

� Falta de reconocimiento

8 – Desperdicio de la creatividad del personal

44

� Capacitación permanente de los empleados

� Aliento a la formación de Grupos de trabajo

� Sistema de Sugerencias

� Reconocimiento de los Logros.

Acciones Correctivas

45

8 – Desperdicio de la creatividad del personal

Superar estos despilfarros

•Menos inversión en capital

•Menos espacio ocupado

•Menos esfuerzo de operarios

•Menos mano de obra directa e indirecta

•Menos inventario

•Menos tiempo total de procesado (TPCT)

permite “hacer más con menos”

Para 10 Operarios, son:10 x 170 h/mes x 15 % = 255 h no productivas /mes

Lo que representa:40$/Hora x 255 h/mes = 10200.- $ perdidos/mes

Del orden del 5,1 % de la facturación (considerando 200.000.- $/mes)

+ Deterioros, reprocesos y pérdidas de material :1 a 3 %+ Pérdidas por condiciones inseguras de trabajo +. . . +. . .

Por favor, compare éstas perdidas (7 %) con la utilidad (15 %)

Costos

47

Influye eliminar los desperdicios de la producción?

Ejemplo: Energía consumida para producir Rechazos

Tn Producidas

Tn Rechazadas% de Rechazo

Datos generales:Piezas por colada 300Peso de c/ pieza 2,41kg/colada 723 0,723 tnConsumo 130Costo * $ 0,287 Coladas por turno 4

Para producir 182,53 252,46 coladas

Consumo de energia p/ rechazos mensual $ 9.422,62

Anual $ 113.071,40* www.energiaymercados.com: Promedio ene - ago 2012 = US$/MWh 63,80.-

3194,36

182,535,71%

DATOS MENSUALES (promedio)

SE SUPONE QUE LA EMPRESA SIEMPRE PRODUCE LA MISMA PIEZA

3194,36

95,833%

132,546 coladas

mensual $ 4.947,02

Anual $ 59.364,25

A mejorar $ 53.707,15

Ideal para clase mundial

Nuestra filosofía

•Promover el cambio continuo

•Muchas mejoras pequeñas y simples

•Buscar la participación de TODOS

Volvamos a definir el objetivo

La Mejora continua tiene como fin la eliminación de los desperdicios y el mejoramiento de los procesos

Hay dos formas de mejorar los procesos y eliminar desperdicios:

Mediante la INNOVACIÓN

A través del KAIZEN

Kaizen

Tiempo

Mejora

Mejora

Nivel de Producción

D

A

P

C

From “Soui to Kufu”

The Japan HR Association

KAIZEN

Una construcción de nuevas carreteras

INNOVATION

Kaizen se basa en estándares

• Luego de cada implementación de Kaizen deben registrarselos cambios y establecerse nuevos estándares de trabajo

DAPC

DAPC

Tiempo

Nivel de Producción

DAPC

Estándares

Como se mantienen las mejoras?

•Las mejoras siguen el ciclo de Demming:

Do

(Hacer)

Act

(Actuar)

Planear

Check

(Verificar)

Quién participa del Kaizen?

TODAS las personas de la empresa deben estar involucradas en las actividades de Mejora, desde la dirección hasta los nuevos empleados.

Sin el convencimiento del director y de los operarios Kaizen no da sus frutos.

Herramientas de mejora

AUMENTAR LA

COMPETITI VIDAD

PRODUCCION NIVELADA

OPERACION ESTANDAR

FABRICACION UNO POR UNO

PUESTA A PUNTO RÁPIDA

GESTIONDECALIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

KANBAN JIDOUKA POKAYOKE

BAJAR ELCOSTODE PRODUCCION

MEJORARLA CALIDAD

DISMINUIRLEAD TIME

5S Y CONTROL VISUAL

CAMBIO EN LAS FORMAS DE PENSAR Cultura Organizacional.mp4

KAIZEN

Muchas Gracias

por su Atención

Av. Vélez Sarsfield 1561 Córdoba Argentina(0351) 4698304 / 4681662 – Int. [email protected]

Octubre de 2012