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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL TESIS Modelo de gestión basado en la metodología cinco “S” para el área de mantenimiento de la Empresa Agrícola “Moreano Sánchez Rosa María” del cantón Quevedo. PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERO INDUSTRIAL AUTOR ROSENDO RENE IPAZ VELEZ DIRECTOR ING. MARIANA DEL ROCIO REYES BERMEO, M.Sc QUEVEDO ECUADOR 2015

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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

TESIS

Modelo de gestión basado en la metodología cinco “S” para el

área de mantenimiento de la Empresa Agrícola “Moreano

Sánchez Rosa María” del cantón Quevedo.

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR

ROSENDO RENE IPAZ VELEZ

DIRECTOR

ING. MARIANA DEL ROCIO REYES BERMEO, M.Sc

QUEVEDO – ECUADOR

2015

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ii

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, Rosendo René Ipaz Vélez, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi

autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o

calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que

se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

_____________________

Rosendo René Ipaz Vélez

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CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS

La suscrita, Ing. Mariana del Rocio Reyes Bermeo, M.Sc. docente de la

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que el egresado Rosendo

René Ipaz Vélez, realizó la tesis de grado previa a la obtención del título de

Ingeniero Industrial titulado MODELO DE GESTIÓN BASADO EN LA

METODOLOGÍA CINCO “S” PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA

EMPRESA AGRÍCOLA “MOREANO SÁNCHEZ ROSA MARÍA” DEL

CANTÓN QUEVEDO, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las

disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

_____________________________________

Ing. Mariana del Rocio Reyes Bermeo, M.Sc.

DIRECTORA

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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

TESIS

MODELO DE GESTIÓN BASADO EN LA METODOLOGÍA CINCO “S” PARA

EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA AGRÍCOLA “MOREANO

SÁNCHEZ ROSA MARÍA” DEL CANTÓN QUEVEDO.

Presentada a la Comisión Académica de la Unidad de Estudios a Distancia

como requisito previo para la obtención del título de:

INGENIERO INDUSTRIAL

Aprobado:

_______________________________

Ing. Pedro Intriago Zamora, M.Sc.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

_______________________ ____________________________

Ing. Milton Peralta Fonseca, MBA Ing. Teresa Llerena Guevara, M.Sc.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIBUNAL

QUEVEDO – ECUADOR

2015

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AGRADECIMIENTO

El autor deja constancia de su agradecimiento a las siguientes personas:

Dr. Eduardo Díaz Ocampo, M.Sc. Rector de la Universidad Técnica Estatal de

Quevedo por su decisión y apoyo a la formación de la Unidad de Estudios a

Distancia.

Ing. Guadalupe del Pilar Murillo Campuzano, M.Sc. Vicerrectora Académica de

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, por su trabajo diario y constante

que ha obtenido sus resultados en favor de la educación.

Ing. Roberto Bolívar Pico Saltos, M.Sc. Vicerrector Administrativo de la

Universidad Técnica Estatal de Quevedo por el apoyo constante a la gestión

universitaria.

Ing. Mariana del Rocío Reyes Bermeo, M.Sc. Directora de la Unidad de

Estudios a Distancia, por su trabajo arduo y responsabilidad a favor de la

población estudiantil.

Ing. Guido Rodolfo Álvarez Perdomo, M.Sc. Sub Director de la Unidad de

Estudios a Distancia

Ing. Milton Peralta Fonseca, MBA, Coordinador de la Carrera Ingeniería

Industrial.

Ing. Mariana del Rocio Reyes Bermeo, M.Sc. Director de tesis.

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DEDICATORIA

Dedico esta tesis a la linda familia que tengo, se han preocupado de mí

siempre, me han formado para saber cómo luchar y salir victorioso ante las

diversas adversidades de la vida.

A mi esposa por el apoyo incondicional brindado

A mis hijos con mucho cariño para ti como un aporte y ejemplo de superación.

Gracias a todos.

Rosendo Rene Ipaz Vélez

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ÍNDICE GENERAL

Contenido Página

Portada…………………………………………………………………………….. i

Declaración de autoría y cesión de derechos ii

Certificación del director de tesis iii

Agradecimiento v

Dedicatoria vi

Índice general vii

Índice de cuadros xi

Índice de gráficos xii

Índice de anexos xiii

Resumen xiv

Abstract xv

CAPÍTULO I. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 1

1.1. Introducción 2

1.1.1. Problematización 3

1.1.2. Justificación 4

1.2. Objetivos 5

1.2.1 General 5

1.2.2. Específicos 5

1.3. Hipótesis 5

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 6

2.1. Fundamentación teórica 7

2.1.1. Diseño 7

2.1.1.1. Fases del proceso del diseño 7

2.1.2. Modelo 8

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2.1.2.1. Elementos básicos del modelo de gestión de recursos humanos 9

2.1.2.2. La implantación del modelo en la empresa 9

2.1.3. Gestión 10

2.1.4. Organización 10

2.1.5. Metodología 5´s 11

2.1.5.1. Los siete despilfarros 11

2.1.5.2. Componentes de las 5´s 12

2.1.6. Mantenimiento 14

2.1.6.1. Tipos de mantenimiento 15

2.1.6.2. La calidad como estrategia competitiva 16

2.1.6.3. Factores de influencia de la calidad en la empresa 16

2.1.7. Las 5´s orden y limpieza en el puesto de trabajo 17

2.1.8. Cálculo del tiempo estándar o tiempo tipo 21

2.1.8.1. Análisis de la consistencia de los elementos 22

2.1.8.2. Cálculo del promedio por elemento 23

2.1.8.3. De los tiempos observados a los tiempos básicos o normales 23

2.1.8.4. Adición de los suplementos (tiempo concedido por elemento) 24

2.1.8.5. Suavización por frecuencia (tiempo concedido total) 24

2.1.8.6. Tiempo estándar o tipo 25

2.1.9. Calificación del desempeño y holguras 25

2.1.9.1 Desempeño estándar 25

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 28

3.1. Materiales y métodos 29

3.1.1 Localización de la investigación 29

3.1.2. Materiales y equipos 29

3.1.2.1. Recursos de oficina 29

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3.1.2.2. Recursos tecnológicos 29

3.1.2.3. Recursos humanos 30

3.2. Tipos de investigación 30

3.2.1 Investigación de campo 30

3.2.2. Investigación bibliográfica 30

3.2.3. Investigación descriptiva 31

3.3. Métodos de investigación 31

3.3.1. Método analítico 31

3.3.2. Método inductivo 31

3.4 Fuentes de información 31

3.4.1. Fuentes primarias 31

3.4.2 Fuentes secundarias 32

3.5. Técnicas e instrumentos de evaluación 32

3.5.1. Observación directa 32

3.6. Población y muestra 32

3.6.1. Población 32

3.6.2. Muestra 32

3.7. Procedimiento metodológico 32

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 34

4.1. Resultados 35

4.1.1. . Actual procedimiento de trabajo en la empresa Moreano Sánchez

Rosa María. 35

4.1.1.1. Resultado de la encuesta al personal 35

4.1.1.2. Análisis FODA 48

4.1.1.3. Procedimientos y condiciones actuales en el área 49

4.1.1.4. Diagnóstico de la situación actual de orden y limpieza de la empresa. 54

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x

4.1.1.4.1. Mantenimiento de vehículos pesados 55

4.1.1.4.2. Mantenimiento de sistemas de riego 60

4.1.1.4.3. Mantenimiento de vehículos livianos 65

4.1.2. Normas y procedimientos necesarios para adaptarlos en el área de

mantenimiento, mejorando el ambiente laboral. 70

4.1.3. Instrumentos para evaluar las condiciones de organización, orden y

limpieza para la toma de decisiones 76

4.1.4. Modelo de gestión basado en la metodología 5´s para mejorar los

procesos del área de mantenimiento. 78

4.1.4.1. Introducción 78

4.1.4.2. Objetivos 79

4.1.4.3 Desarrollo de la propuesta 79

4.1.4.4. Etapa de sensibilización del personal que labora en la empresa 87

4.2. Discusión 88

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 91

5.1. Conclusiones 92

5.1. Recomendaciones 93

CAPÍTULO VI. BIBLIOGRAFÍA 94

6.1. Bibliografía 95

CAPÍTULO VII. ANEXOS 97

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xi

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadros Página

1. FODA 48

2. Equipos, herramientas e insumos (Área de lubricación) 49

3. Herramientas, equipos e insumos de trabajo (Área de vulcanización) 50

4. Herramientas, equipos e insumos de trabajo (Área de Carrocería) 51

5. Herramientas, equipos e insumos de trabajo (Área de Mecánica automotriz) 52

6. Herramientas, equipos e insumos de trabajo (Área de soldaduras y autógenas) 53

7. Listado de acciones a realizar en las maquinarias y herramientas 54

8. Descripción de la actividad: cambio de aceite para vehículo pesado 57

9. Cálculo del tiempo estándar para la operación: cambio de aceite para vehículo pesado 58

10. Descripción de la actividad para lubricación de los rodamientos de bomba para riego 62

11. Cálculo del tiempo estándar para lubricación de los rodamientos de bomba para riego 63

12. Descripción de la actividad: Rectificación de cigüeñal 67

13. Cálculo del tiempo estándar para la operación: rectificación de cigüeñal 68

14. Normas y procedimientos 75

15. Instrumento para evaluar la organización, orden y limpieza 77

16. Ejemplo de tarjeta roja 5´s 81

17. Programa de sensibilización 88

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xii

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Página

1. Sistema de gestión 35

2. Conocimiento sobre sistema 5´s 36

3. Limpieza del puesto de trabajo 37

4. Orden de herramientas y equipos 38

5. Procesos en el área de trabajo 39

6. Inspección en el trabajo 40

7. Capacitación permanentemente 41

8. Capacitación en sistema 5´s 42

9. Desperdicio de insumos 43

10. Demoras en el trabajo 44

11. Accidentes en el trabajo 45

12. Accidentes por dejar los equipos 46

13. Insumos sobrantes en el área 47

14. Proceso para el mantenimiento de vehículos pesados 55

15. Flujograma para el mantenimiento de vehículos pesados 56

16. Proceso para el mantenimiento de sistemas de riesgo 60

17. Flujograma para el mantenimiento de sistemas de riego 61

18. Proceso para el mantenimiento de vehículos livianos 65

19. Flujograma para rectificación de cigüeñal 66

20. Fases de implementación de las 5´s. Clasificar 79

21. Fases de implementación de las 5´s. Organizar 82

22. Fases de implementación de las 5´s. Limpieza 83

23. Fases de implementación de las 5´s. Estandarizar 85

24. Fases de implementación de las 5´s. Disciplina 86

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ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo Página

1. Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa 98

2. Número de ciclos a observar 101

3. Fotos de la investigación 102

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RESUMEN

Esta investigación se realizó en la empresa Moreano Sánchez Rosa María del

cantón Quevedo de la provincia de los Ríos dedicada a la producción de

banano y palma aceitera, cuenta con un área de mantenimiento de motores

estacionarios, riego, vehículos livianos y pesados, además de maquinaria

agrícola. Al analizar el actual procedimiento de trabajo se pudo determinar que

del total de respuestas positivas (35%) corresponde al poco conocimiento que

posee el personal de la empresa en lo referente a orden, limpieza, desperdicio

de materia prima y accidentes en el trabajo, mientras tanto el 65% restante a las

respuestas negativas, se expresa el nulo conocimiento en sistemas de gestión,

sistema 5´s, capacitación y procesos estandarizados lo que ocasiona desorden.

Las normas y procedimientos se establecieron mediante el FODA, demostrando

que Las áreas físicas cumplen los requisitos necesarios para llevar a cabo las

actividades del servicio de manera adecuada, así como también proporciona las

condiciones para generar un ambiente de trabajo agradable, además que todos

los aspectos después de ser tabulados obtuvieron una valoración por encima

del 50% de aceptación, que quiere decir que el ambiente laboral para los

trabajadores no es el mejor, y que debe ser mejorado. Se elaboró instrumentos

para evaluar las condiciones de organización, orden y limpieza para la toma de

decisiones se tomaron en consideración las opiniones de cada empleado sobre

las herramientas de trabajo, su utilización y disponibilidad, de igual manera se

evaluaran las opiniones de las personas acerca del puesto y área de trabajo. Se

desarrolló el modelo de gestión basado en La metodología 5´s para mejorar los

procesos del área de mantenimiento contando con una etapa de sensibilización

para su aplicación.

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xv

ABSTRACT

This research was conducted at the company Moreano Sanchez Rosa Maria

Quevedo Canton province of the Rivers dedicated to the production of banana

and palm oil, has an area of maintenance of stationary engines, irrigation, light

vehicles and heavy machinery also agricultural. In analyzing the current work

process it was determined that the total of positive responses (35%)

corresponds to the little knowledge that has the personnel of the company with

regard to order, cleanliness, raw material waste and accidents at work, while

Therefore the remaining 65% negative responses, the zero knowledge

management systems, 5´s system, training and standardized processes causing

disorder it is expressed. The rules and procedures established by the SWOT,

showing that natural areas meet the requirements to perform service activities

properly, as well as providing the conditions to generate a pleasant working

environment, in addition to all aspects after being tabulated they obtained a

rating above 50% acceptance, which means that the work environment for

workers is not the best, and should be improved. instrument was developed to

assess the conditions of organization, order and cleanliness to the decision were

taken into account the views of each employee on the working tools, their use

and availability, just as the opinions of people will be assessed on the position

and work area. The management model based on methodology 5 "s" to improve

processes in the maintenance area having a stage of awareness for its

implementation was developed.

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CAPÍTULO I

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

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1.1. Introducción

El sentido de la presente investigación parte de la consideración para

encaminar a la gestión de la calidad y mejora continua se debe disponer de

diferentes medios y herramientas, y el éxito de los mismos está determinado en

gran parte por la selección y forma de su aplicación.

Aún más, no debe iniciarse ningún proceso hacia la calidad aplicando una

metodología o herramienta preseleccionada sin haber revisado objetivamente el

pasado y logros históricos de la empresa, políticas, estructura, organización,

alcances, perspectivas, funcionalidad, la condición social del entorno, viabilidad

genérica y particularmente la cultura organizacional que impere en la

organización. En el camino hacia la calidad se debe construir una estructura

preferentemente formal utilizando los diferentes medios con los que se cuenta y

quizás aún diseñar otras nuevas que se ajusten más a nuestra realidad.

En muchas empresas no se considera el orden y limpieza en el lugar de trabajo

como una condición fundamental para el trabajo apropiado y aprender a convivir

con esta situación. Alguna vez pensó ¿cuánto más fácil sería todo si se tuviera

el lugar ordenado y sólo con las cosas útiles?

En el área de mantenimiento de la empresa Moreano Sánchez Rosa María se

ve en la necesidad de plantear un sistema de control que mejore la calidad de

servicios. Teniendo en cuenta que la mala organización en las áreas de

mantenimiento impiden el desarrollo adecuado de las actividades diarias. En la

cuales cabe recalcar que las falencias como áreas sucias por aceites, polvos

etc. hacen que esto se convierta en lugares peligrosos, el no ordenar las

herramientas y materiales causa perdida de tiempo para así ser más eficiente.

En la presente investigación se pretende mejorar la cultura de trabajo, teniendo

áreas limpias y ordenadas que ayudarán al desarrollo más óptimo en las

labores diarias.

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1.1.1. Problematización

La empresa Moreano Sánchez Rosa María objeto de estudio se dedica a

cultivos de palma y banano, posee un área de mantenimiento de maquinaria

agrícola; tiene su planta industrial y oficinas principales en Quevedo.

El área de trabajo presenta varios problemas que afectan la satisfacción de

cliente y la rentabilidad de la empresa debido a retrasos en la entrega de los

pedidos.

Para el planteamiento del problema se realizaron entrevistas, reuniones tanto

con el personal de la empresa como con los directivos de la organización, con

lo cual se llegó a la conclusión que la causa de los mayores problemas recaen

en el área de logística específicamente en el área de mantenimiento de

maquinarias, ya que existe una evidente falta de orden y limpieza en la misma.

El área de mantenimiento de la empresa Moreano Sánchez Rosa María tiene

muchas falencias que impiden el desarrollo de las actividades diarias, dentro de

estas están: áreas sucias de aceites, el mal uso de las herramientas y

materiales que obstaculiza el paso provocando lugares con muchos riesgos. El

no saber ser ordenados ha sido una de las causas más notorias en la cual baja

el rendimiento de las actividades.

Esto se debe también en el pensamiento y forma de actuar de los trabajadores

los que son los directos responsables del actual sistema, debido a la falta de

capacitación de estos temas ha causado problemas radicales en los procesos

de producción todo lo anterior es por no disponer de un modelo de gestión que

ayude a optimizar las actividades de mantenimiento.

La organización y el orden dentro del lugar de trabajo, que hacen parte de la

metodología de las 5´s son el primer paso que debe ejecutar la empresa para

poder mejorar las condiciones básicas del área de mantenimiento, pues con

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4

esto se empieza a crear conciencia de la limpieza e inspección entre el

personal.

1.1.2. Justificación

El diagnóstico y el diseño de las 5´s en la empresa Moreano Sánchez Rosa

María es un método de vital importancia para la compañía ya que mejora las

condiciones de trabajo y la moral del personal, esto se lograra analizando el

punto de vista de cada trabajador y proponiendo acciones que lleven a un

mejoramiento continuo de área.

Además con el diseño de metodología propuesta se busca mejorar el área de

mantenimiento en un mejor ambiente de trabajo que a la final se traducirá en el

aumento de la productividad y un mayor aprovechamiento del tiempo y energía.

Lo cual traerá beneficios como tener un mayor control sobre el trabajo en las

maquinarias, disminuir los tiempos de búsqueda de herramientas, mejorar el

ambiente de trabajo, reducir los riesgos de accidentes y sanitarios.

Para la empresa Moreano Sánchez Rosa María la necesidad de mejorar los

procesos internos es importante, y con las 5´s se obtendrá un método de

gestión que proporcionará resultados positivos, el cual aumentará la

productividad y mejorará las condiciones de vida de los operarios.

El área de mantenimiento de la empresa Moreano Sánchez Rosa María se está

planteando la necesidad de mejorar el sistema de trabajo por las altas pérdidas

de tiempo al no tener las herramientas y materiales ordenados esto hace que

no sean eficientes en las labores diarias además de provocar situaciones de

riesgo Por lo tanto en el presente proyecto se pretende dejar una modelo de

gestión basado en las metodologías cinco “s” que permita mejorar la cultura de

los trabajadores y optimizar el tiempo de mantenimiento. Por lo antes expuesto

se justifica la realización del presente proyecto.

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1.2. Objetivos

1.2.1 General

Modelo de gestión basado en la metodología cinco “s” para el área de

mantenimiento de la empresa agrícola “Moreano Sánchez Rosa María” del

cantón Quevedo.

1.2.2. Específicos

Determinar y analizar el actual procedimiento de trabajo en el área de

mantenimiento, para detectar las falencias que existen internamente.

Establecer las normas y procedimientos necesarios para adaptarlos en el

área de mantenimiento, mejorando el ambiente laboral.

Elaborar instrumentos para evaluar las condiciones de organización,

orden y limpieza para la toma de decisiones.

Desarrollar el modelo de gestión basado en la metodología 5´s para

mejorar los procesos del área de mantenimiento.

1.3. Hipótesis

El modelo de gestión basado en la metodología 5´s mejorará la productividad

de los trabajos que se realizan en el área de mantenimiento.

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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

QUE ES DISEÑO.

QUE ES MODELO

QUE ES GESTION

QUE ES METODOLOGIA 5 S

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2.1. Fundamentación teórica

2.1.1. Diseño

(Cuatrecasa, 2009). El diseño y la implantación de procesos de producción

suponen, hoy más que nunca, una problemática cuyo planteamiento correcto y

solución optimizada son de suma importancia estratégica para la empresa.

Para esta el objetivo básico es al fin al cabo producir los productos que más

satisfagan a su mercado y obtenerlos con la máxima calidad y aun coste y

tiempo de respuesta mínimos. En definitiva, alcanzar el mayor nivel de

competitividad posible.

Etimológicamente deriva del término italiano disegno dibujo, designio, signare,

signado "lo por venir", el porvenir visión representada gráficamente del futuro, lo

hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar como

prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto

de las mismas. Plasmar el pensamiento de la solución o las alternativas

mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los

soportes, durante o posteriores a un proceso de observación de alternativas o

investigación. El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto

de creación o innovación si el objeto no existe o se modifica algo existente

inspiración abstracción, síntesis, ordenación y transformación.

2.1.1.1. Fases del proceso del diseño

(Soto, 2014). El proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases:

Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano,

descubriendo alguna necesidad.

Evaluar, mediante la organización y prioridad de las necesidades

identificadas.

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Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta necesidad, por

medio de planos y maquetas, tratando de descubrir la posibilidad y viabilidad

de la(s) solución(es).

Ver, construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por medio de

materiales y procesos productivos.

Estos cuatro actos, se van haciendo uno tras otro, y a veces continuamente.

Algunos teóricos del diseño no ven una jerarquización tan clara, ya que estos

actos aparecen una y otra vez en el proceso de diseño.

Hoy por hoy, y debido al mejoramiento del trabajo del diseñador (gracias a

mejores procesos de producción y recursos informáticos), podemos destacar

otro acto fundamental en el proceso:

Diseñar como acto cultural implica conocer criterios de diseño como

presentación, producción, significación, socialización, costos, mercadeo, entre

otros. Estos criterios son innumerables, pero son contables a medida que se

definen los proyectos del diseño.

2.1.2. Modelo

(Rodríguez, 2011). Hacer avanzar a una organización en un entorno de cambio

permanente solo es posible contando con las personas. De ahí que las

personas hayan llegado a ser el elemento fundamental para el éxito de una

empresa. Que el cambio es el fenómeno por medio del cual el futuro invade

nuestras vidas y conviene observarlo atentamente, no solo con las amplias

perspectivas de la historia, sino desde el ventajoso punto de vista de los

individuos que lo viven respiran y experimentan.

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2.1.2.1. Elementos básicos del modelo de gestión de recursos humanos

(Rodríguez, 2011). La gestión de recursos humanos debe entenderse como el

conjunto de actividades, técnicas e instrumentos que se desarrollan y aplican en

una empresa, cuyo objetivo consiste en situar a la persona idónea en el puesto

adecuado en el momento oportuno, formada y motivada para contribuir

eficazmente a la consecución de los objetivos de la organización.

También deben considerarse gestión de recursos humanos las actividades,

técnicas e instrumentos cuyo objeto es facilitar una salida ordenada de la

organización de aquellas personas que no son necesarios para la obtención de

los resultados.

Esta definición resume el enfoque del modelo sobre gestión de recursos

humanos nos bastara con extraer de la definición algunas palabras con valor

sustantivo. Las primeras deberían ser sin duda, personas, puestos de trabajo, y

organización. Ya que definen la materia prima de gestión de recursos humanos,

efectivamente cualquier sistema de gestión de recursos humanos debe

articularse sobre tres conceptos clave a) el entorno organizativo, b) el puesto de

trabajo y c) las personas ocupantes del puesto de trabajo.

2.1.2.2. La implantación del modelo en la empresa

(Rodríguez, 2011). El modelo de gestión de recursos humanos ofrece a la

organización un sistema de gestión completo de personas, ya que en el

coinciden una teoría de gestión, una metodología y unas herramientas. Su

implantación en la empresa se verá condicionada por el valor que esta otorgue

a cada una de las tres vertientes.

De todas formas, dicho lo anterior, es cierto que el modelo exige para su

correcta implantación una serie de requisitos mínimos necesarios. Estos

requisitos mínimos se derivan bien de sus fundamentos metodológicos,

teóricos. De los primeros, los fundamentos metodológicos, derivaría el requisito

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de orden de implantación, este requisito significa que la implantación del

modelo ha de ser ordenada y secuencial.

Así, el modelo relacional nos obliga a comenzar examinando y trabajando sobre

los entornos organizativos de la empresa: cuantos Hay, cuales son, como se

organizan y como se interrelacionan.

2.1.3. Gestión

(Rodríguez, 2011). bajo esta denominación he querido agrupar todas aquellas

técnicas de gestión de recursos humanos cuyo sujeto es el puesto de trabajo

bastante obvio sin embargo esta agrupación de herramientas no resulta tan

evidentes en muchas de las metodología al uso.

La descripción de puesto de trabajo normalmente llamada análisis y descripción

de puesto de trabajo.

Los factores de éxito, requerimientos, conocimientos, experiencia,

competencias, necesarios para poder desempeñar el puesto.

Valoración de puestos de trabajo.

Los autores coinciden en que la descripción de un puesto de trabajo no es más

que un proceso de identificación, compresión y reflejo documental de la

incidencia y alcance de un puesto en la organización.

2.1.4. Organización

(Rodríguez, 2011). Todos los autores coinciden en que las organizaciones del

siglo XXI se parecerán bien poco a las que hoy conocemos. ¿Cómo serán estas

nuevas organizaciones? ¿En qué se diferenciaran de las actuales? ¿Cuáles

serán sus características? Para estas preguntas, cada uno tiene sus propias

respuestas. Algunos creemos que las organizaciones ya han empezado a

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caminar hacia su nueva fisonomía, cuyos rasgos serán la flexibilidad, la

virtualidad y la personalidad.

Flexibilidad. Características en la que integramos la adaptabilidad y la

agilidad. Las organizaciones que sobrevivan serán flexibles, agiles y

adaptables en sus estructuras, en sus procesos, en sus sistemas,

cambiaran constantemente para adaptarse al cambio permanente.

(Pérez F. J. A., 2011). El enfoque organizativo podemos entenderlo de ¿en qué

medida la organización permite que el principio causa efecto sea una realidad

en el comportamiento diario de las personas? Los estilos de dirección son

coherentes con este principio, el diseño de los puestos de trabajo lo permite, la

estructura organizativa facilita el trabajo en equipo, en resumidas cuenta, ¿la

cultura de la empresa hace ver las oportunidades que se esconden tras la

mayoría de las situaciones problemática.

2.1.5. Metodología 5´s

(Madariaga F. N., 2013). En este capítulo se ha expuesto como las cinco S

contribuyen directamente, entre otras cosas, a la eliminación de búsquedas y

desplazamientos innecesarios y a la reducción de las averías. Cuando

buscamos un elemento que no necesitamos para realizar un cambio de

referencia, no sabemos cuánto tiempo vamos a emplear en encontrarlo, diez

segundo, cinco minutos, media hora, o simplemente, puede que no lo

encontremos. Las búsquedas son un despilfarro directo del tiempo del operario

(muda) y una fuente de variación (mura). Lo mismo podemos decir sobre las

averías.

2.1.5.1. Los siete despilfarros

(Madariaga F. N., 2013) De la observación directa de los hechos en el gemba,

taiichi ohno identificó siete despilfarros (muda):

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Sobreproducción. Producir por adelantado, producir más de lo que

actualmente necesitan los procesos siguientes o el cliente. Genera exceso

de inventario, movimientos innecesarios de materiales y operarios, oculta

los defectos. Es el peor de los despilfarros.

Inventarios innecesarios. Exceso de inventario de materias primas,

componentes, producto en curso y producto terminado; más inventario del

necesario para satisfacer la demanda del cliente.

Movimientos innecesarios de materiales: exceso de movimientos causado

por un layout deficiente, la producción en lotes, el inventario.

Espera del operario. Espera a que la maquina termine su ciclo, espera

materiales, espera a que arreglen la máquina, espera instrucciones…

Movimientos del operario que no añaden valor. Movimientos del operario

que no modifican la forma o las propiedades del producto. Por ejemplo,

andar para traer utillajes y materiales, buscar una herramienta, cargar una

pieza en la máquina, amarrar una pieza en el utillaje, descargar una pieza

de la máquina.

Defectos, seleccione, reprocesos y chatarra. Los defectos representan un

despilfarro material y esfuerzo humano. Los defectos dan lugar a

selecciones, reprocesos y chatarra. La sobreproducción amplifica su efecto.

La combinación de defectos y altos inventarios pueden generar elevados

costos

2.1.5.2. Componentes de las 5´s

(Gutiérrez, 2013). Las 5 ´s es una técnica sencilla pero poderosa que elimina

de raíz la causa de gran cantidad de problemas y que además eleva la calidad

de vida dentro de la empresa y señala que su implementación es un gran reto

para la toda empresa.

SEIRI (CLASIFICAR)

(Gutiérrez, 2013). El primer paso de las 5´s consiste en la calcificación de lo

que hay en el área de trabajo cuyo objetivo es resaltado por Ruiz en el texto

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citado a continuación. “La verdadera finalidad de esta primera “S” es la de

eliminar lo innecesario. Para la correcta ejecución de la misma se ha sido

exigente con las decisiones tomadas al mismo tiempo que cuidadosos para

clasificar los diferentes elementos.”

Esta es la clave para la transformación del entorno y que se debe empezar por

clasificar lo necesario de lo innecesario. Y se debe eliminar todo aquello que no

sea útil en el proceso, al mismo tiempo lo que hemos definido como necesario

debe someterse a un proceso de clasificación. En la buena ejecución de esta

primera instancia está el éxito de la metodología, ya que lo más común en un

área de trabajo es llenarse de cosas innecesarias y que en ocasiones son

ajenas a la operación realizada, para lo cual la siguiente instancia dará una

solución eficaz.

SEITON (ORDENAR)

(Gutiérrez, 2013). Un complemento perfecto a la primera fase está en dar un

orden a lo ya clasificado, y para lo cual la siguiente apreciación da un norte al

afirmar que “tiramos lo que no sirve y establecemos normas para organizar

cada cosa. Además, vamos a colocar las normas a la vista para que sean

conocidas por todos y en el futuro nos permitirán practicar la mejora de forma

permanente.

SEISO (LIMPIAR)

(Gutiérrez, 2013). Un complemento a esta cadena de acciones en pro del

mejoramiento se da con la limpieza, por consiguiente “SEISO consiste en

eliminar el polvo y todas las fuentes de suciedad asegurándose a su vez que

todos los medios se encuentren siempre en el mejor estado. Es muy importante

que cada uno de los trabajadores sean responsables de la pequeña zona en la

que se encuentran y no debe haber ninguno que no se involucre si no que

deben comprometerse porque de lo contrario si los trabajadores no asumen su

responsabilidad la limpieza nunca se volverá real.

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SEIKETSU (ESTANDARIZAR)

(Gutiérrez, 2013). La estandarización permite que lo realizado en las primeras

3´s perdure como es resaltado por Ruiz afirmando que “Tiene como objetivo la

constancia en la aplicación de las 3 primeras S´s; orden, limpieza e higiene del

puesto de trabajo. El objetivo es desarrollar un sistema claro de reglas que

aseguren el mantenimiento de los resultados obtenidos al aplicar las S´s

anteriores.

SHITSUKE (DISCIPLINA)

(Gutiérrez, 2013). Es la “S” con más peso específico en la aplicación y

consolidación de resultados puesto que sin ella las metas conseguidas con la

aplicación del resto de S´s se disiparán con el tiempo. Por tanto Shitsuke ha de

garantizar la creación y el mantenimiento de buenas prácticas de seguridad y

eficiencia en el ámbito del orden y limpieza de los elementos, personas y

lugares de puesto de trabajo. En resumen ha de ser la filosofía que impere

dentro de la compañía.

2.1.6 Mantenimiento

(García G. S., 2010). Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto

de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio durante

mayor tiempo posible buscando la más alta disponibilidad y con el máximo

rendimiento.

A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, la función

mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los inicios de la revolución

industrial, los propios operarios se encargaban de las reparaciones de los

equipos. Cuando las maquinas se fueron haciendo más complejas y la

dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a crearse los

primeros departamentos de mantenimiento, con una actividad diferenciada de

los operarios de producción. Las tareas en estas dos épocas eran básicamente

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correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las fallas que se producían

en los equipos.

A partir de la primera guerra mundial y sobre todo, de la segunda aparece el

concepto de fiabilidad, y los departamentos de mantenimiento buscan no solo

solucionar las fallas que se producen en los equipos, sino sobre todo

prevenirlas, actuar para que no se produzcan. Esto supone crear una nueva

figura en los departamentos de mantenimiento: personal cuya función es

estudiar qué tareas de mantenimiento deben realizarse para evitar las fallas. El

personal indirecto, que no está involucrado en directamente en la realización de

las tareas, aumenta y con él los costes de mantenimiento. Pero se busca

aumentar y viabilizar la producción, evitar pérdidas por averías y sus costes

asociados.

Aparece el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, el

mantenimiento proactivo, la gestión de mantenimiento asistida por ordenador, y

el mantenimiento basado en fiabilidad (RCM). El RCM como estilo de gestión de

mantenimiento, se basa en el estudio de los equipos, en el análisis de los

modos de fallo y en la aplicación de técnicas estadísticas y tecnología de

detección. Podríamos decir que RCM es una filosofía de mantenimiento

básicamente tecnológico.

2.1.6.1. Tipos de mantenimiento

Para (García G. S., 2010). Los tipos de mantenimiento son:

Mantenimiento de conservación.- Es el destinado a compensar el deterioro

sufrido por el uso, los agentes meteorológicos u otras causas. En el

mantenimiento de conservación pueden diferenciarse:

Mantenimiento correctivo.- Que corrige los defectos o averías observados.

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Mantenimiento correctivo inmediato.- Es el que se realiza inmediatamente

de percibir la avería y defecto, con los medios disponibles, destinados a ese fin.

Mantenimiento correctivo diferido.- Al producirse la avería o defecto, se

produce un paro de la instalación o equipamiento de que se trate, para

posteriormente afrontar la reparación, solicitándose los medios para ese fin.

Mantenimiento preventivo.- Como el destinado a garantizar la fiabilidad de

equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o

avería por deterioro.

Mantenimiento programado.- Como el que se realiza por programa de

revisiones, por tiempo de funcionamiento, kilometraje, etc.

Mantenimiento predictivo.- Que realiza las intervenciones prediciendo el

momento que el equipo quedara fuera de servicio mediante un seguimiento de

su funcionamiento

2.1.6.2. La calidad como estrategia competitiva

(Alcalde S. M., 2007). Hoy en día existe una gran atención en todo lo que se

refiere a la calidad y su implantación en las organizaciones empresariales. La

fuerte competitividad entre las empresas aparece debido a la globalización, a la

liberación de las economías, a la libre competencia y a los rápidos cambios de

las tecnologías. Un producto bien terminado o servicios bien prestado por las

empresas son buenas estrategias para que estas puedan seguir funcionando,

ya que constantemente surgen nuevos competidores en el mercado.

2.1.6.3. Factores de influencia de la calidad en la empresa

(Alcalde S. M., 2007). Hoy en día se trabaja con el concepto de calidad total,

que implica llevar el concepto de calidad a todos los ámbitos de la empresa y

que en su entorno están los proveedores, empresa, y medio ambiente.

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Factor humano. En la empresa moderna de hoy en día es impensable la idea

de “tú estás para trabajar. Que para pensar están otros”. La participación de los

trabajadores con sus ideas y sugerencias se hace indispensable en un modelo

empresarial donde la creatividad de todas las personas permite la innovación y

la mejora constante de los procesos, se está produciendo una verdadera

revolución, considerando a la calidad como un factor humano.

Factor tecnológico. Las nuevas máquinas, herramientas, sistemas

informáticos, y sistemas automatizados, etc. Consiguen automatizar cada vez

más los procesos con lo que se obtiene una reducción en los costes de

producción y una mayor flexibilidad en los pedidos.

Factor comercial. Las empresas se mueven en un mercado globalizado, las

relaciones comerciales se realizan entre compradores y vendedores de todo el

mundo además con los sistemas de producción modernos y la incorporación de

nuevos materiales. Los sistemas de gestión de calidad ya no se discuten,

constituyen una estrategia necesaria para la empresa moderna.

2.1.7. Las 5´s orden y limpieza en el puesto de trabajo

(Rey S. F., 2006). En un mundo como el actual si queremos seguir siendo

competitivos es imprescindible mejorar de forma continua nuestra productividad,

saber en otras palabras, gestionar adecuadamente el conocimiento estar

adaptado a un mundo en constante cambio. La mejora de la situación

competitiva es cosa de todos. Todos los fallos, los errores, las imperfeccione,

los accidentes son sin duda evitables. No son resultado de la mala suerte o

fatalidad, sino que son la consecuencia de una mala gestión.

Entre los nuevos conceptos de metodología a poner en práctica para volver

más competitiva a las empresas tenemos:

Todo el personal debe participar activamente de la calidad, los servicios y las

ventas, contribuyendo desde diversas perspectivas y actividades a los

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objetivos fundamentales de la organización, como así también la plena

satisfacción de los clientes internos y externos.

Como se dijo anteriormente la calidad es de todos y no de un sector

especialmente dedicado al control de calidad.

El personal debe mediante el autocontrol, la prevención y la comunicación

contribuir a mejorar constantemente los niveles de calidad y productividad de

la empresa.

El personal deja de especializarse solo en una tarea para pasar a

desarrollarse íntegramente en las diversas actividades que hacen a la

totalidad de los procesos pasando a tener importancia primordial la

polivalencia de todo el personal inclusive al nivel directivo.

Hacer factible la mejora continua en los niveles de la productividad, con el

apoyo y la participación plena y activa de todo el personal, exige de parte de

los directivos asegurar los puestos de trabajo.

Gestionar la motivación conjuntamente con los conocimientos técnicos y la

capacidad de creatividad de modo tal de que se incremente la creatividad e

innovación aplicada en la empresa.

Una organización 5´s en el puesto de trabajo. Quizás sea este el parámetro

clave para lograr un avance clave en materia de calidad y de productividad.

Una organización 5´s mantiene el puesto de trabajo en un buen estado en lo

que el orden y limpieza se refiere. El objetivo es eliminar la necesidad de tener

que buscar materiales y herramientas creando una atmosfera que permita a los

operarios realizar su trabajo de una forma correcta y con las mejores pérdidas

de tiempo.

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Descripción a los 5 pilares

(Plaza Tobar, 2010). Organización. Retirar de la estación de trabajo todos los

elementos que no son necesarios para las operaciones de producción ejemplo

de despilfarro:

Los stocks innecesarios crean costes extra, tales como los relacionados con

el espacio de almacenaje y la gestión de dicho stock.

El transporte de piezas innecesarias requiere pallets etc.

Orden. Organización de los elementos necesarios de modo que sean de uso

fácil y etiquetarlos para se encuentre y retiren fácilmente.

Figura 1. Orden y organización de elementos

Fuente: (Plaza Tobar, 2010)

Limpieza. Incluye también ahorrar tareas encontrado modos de evitar la

suciedad, el polvo, y las limaduras se acumulen en el lugar de trabajo.

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Limpieza estandarizada. No es una actividad. Es el estado que existe cuando

se mantienen los 3 primeros pilares.

Disciplina. Convertir en hábito el mantenimiento apropiado de los

procedimientos correctos.

Como implantar la organización

(Plaza Tobar, 2010). Si no estamos seguros de sí desechar un elemento o no.

Tarjetas rojas. Adherir o colocar tarjetas rojas sobre los elementos de la fábrica

que tienen que evaluarse si son necesarios o innecesarios.

Evaluar a un elemento con tarjeta roja:

¿es necesario este elemento?

Si es necesario ¿es necesario en esa cantidad?

Si es necesario ¿tiene que estar localizado aquí?

Criterios para asignar tarjetas rojas:

Utilidad del elemento para realizar el trabajo previsto

Frecuencia con la que se necesita el elemento

Cantidad del elemento necesaria para realizar el trabajo

Evaluar los elementos con tarjeta roja:

Mantener el elemento donde está

Mover el elemento a una nueva localización dentro del área de trabajo

Almacenar el elemento fuera del área de trabajo.

Mantener el elemento en el área local de mantenimiento de tarjetas rojas

para evaluarlos. (lugar donde solo tenemos elementos con tarjetas rojas)

Desechar el elemento.

Luego procederemos:

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Documentar los resultados de las tarjetas rojas: permite a la empresa medir

las mejoras y ahorros producidos como resultado del programa.

Figura 2. Diseño de tarjetas rojas

Fuente: (Plaza Tobar, 2010)

Implantar Orden. Ejemplos de despilfarros derivados de la falta de orden:

Despilfarro de movimientos.

Despilfarro de busquedas.

Despilfarros de energia de personas. (trabajador frustrado tra media hora de

busqueda de una herramienta etc.)

Despilfarros por excesos de stock.

Despilfarrpos de productos defectuosos.

Despilfarros por condiciones inseguras.

2.1.8. Cálculo del tiempo estándar o tiempo tipo

(Ingeniería industrialonline, 2010). La etapa del cálculo del tiempo

estándar marca el inicio del trabajo de oficina en el estudio de tiempos, aunque

es muy probable que el especialista en medio del análisis considere necesario

apoyarse nuevamente en la observación de las operaciones. Esta fase no

requiere un gran dominio aritmético, por lo que consiste en cálculos comunes y

Tarjeta Roja Categoría:

a)Documento b) Material c) Equipo d) Herramienta

e) Maquinaria f) Papel d) Tintas e) Solventes

Nombre del objeto:

Modelo:

Cantidad:

Código:

Razones:

Valor: $ (total)

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corrientes que puede efectuar el analista en muy poco tiempo, un ayudante o

una hoja de cálculo

El hecho de convertir una serie de tiempos observados en tiempos tipo o

estándar, requiere de la aplicación sistemática de una serie de pasos:

2.1.8.1. Análisis de la consistencia de los elementos

(Ingeniería industrialonline, 2010). El análisis de la consistencia de cada

elemento demanda estudiar las variaciones que puedan percibirse de los

tiempos observados. Las medidas que han de tomarse según los resultados de

cada análisis son las siguientes:

Si se determina que las variaciones se deben a la naturaleza del

elemento se conservan todas las lecturas.

Si se determina que las variaciones no se originan por la naturaleza del

elemento, y la lectura anterior y/o posterior donde se observa la variación

son consistentes; la inconsistencia del elemento se deberá a la falta de

habilidad o desconocimiento de la tarea por parte del trabajador.

Si se determina que las variaciones no se deben a la naturaleza del

elemento, pero la lectura posterior y/o anterior al elemento donde se

observa la variación, también han sufrido variaciones; esta situación

ocurre por errores en el cronometraje, cometidos por el tomador de

tiempo.

Si se determina que las variaciones no tienen causa aparente, deben ser

analizadas de manera cuidadosa antes de ser eliminadas (si es posible

volver a la fase de observación). Nunca debe aceptarse una lectura

anormal como inexplicable. Ante la existencia de dudas, es

recomendable repetir el estudio.

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2.1.8.2. Cálculo del promedio por elemento

(Ingeniería industrialonline, 2010). Para obtener el promedio por elemento es

necesario:

Sumar las lecturas que han sido consideradas como consistentes.

Se anota el número de lecturas consideradas para cada elemento como

consistentes (LC = Lecturas Consistentes).

Se divide para cada elemento las sumas de las lecturas, entre el número

de lecturas consideradas; el resultado es el tiempo promedio por el

elemento (Te = Tiempo Promedio por elemento).

2.1.8.3. De los tiempos observados a los tiempos básicos o normales

(Ingeniería industrialonline, 2010). En este paso debe considerarse si en el

proceso de valoración del ritmo se determinó un factor de cadencia para cada

elemento o para cada lectura.

En el caso de haberse determinado una valoración para cada elemento,

se procederá así para cada elemento (Tn = Tiempo Normal):

En el caso de haberse determinado una valoración para cada lectura

(observación de tiempo), se procederá así para cada elemento:

Esta modalidad se efectúa si ya se había procedido a calcular el promedio del

elemento, en caso contrario y con la ayuda de una hoja de cálculo, es preferible

efectuar la conversión de tiempos observados a básicos o normales para cada

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lectura y luego determinar el promedio de estos. De igual manera se obtendrá el

mismo resultado.

2.1.8.4. Adición de los suplementos (tiempo concedido por elemento)

(Ingeniería industrialonline, 2010). En este paso, al tiempo básico o normal

se le suman las tolerancias por suplementos concedidos, obteniéndose el

tiempo concedido por cada elemento. Se procederá así para cada elemento (Tt

= Tiempo concedido elemental):

2.1.8.5. Suavización por frecuencia (tiempo concedido total)

(Ingeniería industrialonline, 2010). En este paso se calcula la frecuencia por

operación o pieza de cada elemento, es decir.

Los elementos repetitivos, por definición, se dan por lo menos una vez en cada

ciclo de la operación, de modo que en su respectivo renglón se pondrá 1/1 si se

dan una vez por operación, o 2/1 si se dan 2 veces por operación.

Los elementos casuales (por ejemplo afilar herramientas), pueden suceder solo

cada 5, 10 o 50 ciclos; en este caso se anotaría en su respectivo renglón de

frecuencia 1/5 en caso de darse ese elemento (afilar herramientas, p.e) una vez

cada 5 operaciones, o 1/10 si se da 1 vez luego de 10 operaciones (Ingeniería

industrialonline, 2010).

Luego se multiplica el Tiempo Concedido Elemental (Te) por la frecuencia del

elemento (que se escribirá, tal como ya lo mencionamos en forma de fracción).

A el producto de esta multiplicación se le denominará Tiempo Total Concedido

(Ttc = Tiempo Total Concedido).

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2.1.8.6. Tiempo estándar o tipo

(Ingeniería industrialonline, 2010). En este paso se suman los tiempos totales

concedidos para cada elemento que forme parte de una operación, y se obtiene

el tiempo estándar por operación

2.1.9. Calificación del desempeño y holguras

(Niebel & Freivalds, 2009). La calificación del desempeño es probablemente el

paso más importante en todo el procedimiento de medición del trabajo. También

es el paso más sujeto a críticas, ya que está basado por completo en la

experiencia, capacitación y juicio del analista que lo realizará. Sin que importe

que el factor de calificación se base en la velocidad o el ritmo de producción o

en el desempeño del operario comparado con el de un trabajador calificado, la

experiencia y el juicio siguen siendo los criterios para determinar el factor de

calificación. Por esta razón, los analistas deben estar suficientemente

capacitados y tener una alta integridad personal

2.1.9.1 Desempeño estándar

(Niebel & Freivalds, 2009). El desempeño estándar se define como el nivel de

desempeño que logra un operario con mucha experiencia que trabaja en las

condiciones acostumbradas a un ritmo ni muy rápido ni muy lento, pero

representativo de uno que se puede mantener durante toda una jornada. Para

definir mejor este desempeño, usamos ejemplos de punto de comparación que

nos son familiares a todos

(Niebel & Freivalds, 2009). Los puntos de comparación típicos incluyen repartir

52 cartas en 0.50 minutos o caminar 100 pies (3 mi/h o 4.83 km/h) en 0.38 min.

Sin embargo, debe proporcionarse una descripción específica de la distancia

que hay entre las cuatro manos y el que corta las cartas, y de la técnica para

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tomar, mover y dejar las cartas; o bien si el suelo está nivelado, si se lleva

alguna carga y qué tan pesada es. Entre más clara y específica sea la definición

de las condiciones, mejores resultados se obtendrán

(Niebel & Freivalds, 2009). Un procedimiento conocido como calificación

sintética. Este procedimiento determina un factor de desempeño para

elementos de esfuerzo representativos del ciclo de trabajo, mediante la

comparación de los tiempos observados elementales reales con los tiempos

desarrollados a través de los datos de movimiento fundamental. Por ello, el

factor de desempeño se puede expresar en forma algebraica como:

𝑃 =𝐹𝑡𝑂

Donde P = factor de desempeño o de calificación

Ft = tiempo del movimiento fundamental

O = tiempo elemental medio observado para los elementos usados en Ft

Después, este factor se aplica al resto de los elementos con control manual que

se incluyen en el estudio.

De nueva cuenta, los elementos controlados por máquina no se califican.

En el caso del elemento 1,

P = 0 .096/0.08 =120%

Y en el del elemento 4,

P = 0 .278/0 .22= 126%

La media de ellos es de 123%, que es el factor de calificación que se aplica a

todos los elementos de esfuerzo

(Niebel & Freivalds, 2009). Para establecer un factor de calificación sintética

debe usarse más de un elemento. Ello se debe a que la investigación ha

demostrado que el desempeño del operario varía de manera considerable de un

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elemento a otro, especialmente en trabajos complejos. Desafortunadamente,

una objeción importante al procedimiento de calificación sintética es el tiempo

que se necesita para desarrollar el análisis del sistema de tiempo

predeterminado del trabajo dado

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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

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3.1. Materiales y métodos

3.1.1 Localización de la investigación

Esta investigación se realizó en la empresa Moreano Sánchez Rosa María del

cantón Quevedo de la provincia de los Ríos cuya ubicación geográfica es

0° 13′ 23″ sur y 78° 30′ 45″ oeste a una altura de 74 msnm.

3.1.2. Materiales y equipos

Para realizar el presente tema de investigación se planificaron necesarios los

siguientes recursos:

3.1.2.1. Recursos de oficina

Fueron necesarios los útiles de oficina descritos a continuación.

Hojas tamaño A4 (Resma) 3

Hojas tamaño A4 (Copias) 150

Carpeta 1

Esferográficos 3

Lápices 2

Borrador 2

Regla de 30 cm 1

Grapadora 1

Perforadora 1

3.1.2.2. Recursos tecnológicos

Fueron necesarios los recursos tecnológicos descritos a continuación.

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Computadora 1

Flash Memory 2

Calculadora 1

Cámara fotográfica 1

Teléfono Celular 1

Impresora 1

Regla de 30 cm 1

Internet horas 100

3.1.2.3. Recursos humanos

Fueron necesarios los recursos humanos descritos a continuación.

Autor de la Investigación. 1

Personal del área de mantenimiento. 1

Jefe de mantenimiento. 1

3.2. Tipos de investigación

3.2.1 De campo

La investigación de campo se realizó mediante encuestas al administrador y

trabajadores del área de mantenimiento de la empresa, que permitieron obtener

datos para emitir un diagnóstico del actual sistema de trabajo.

3.2.2. Bibliográfica

Es bibliográfica porque recopiló información, a través del manejo adecuado de

textos, normativas legales, tesis, revistas y algunos tipos de documentos

informáticos correspondientes al área de Ingeniería, para poder determinar las

variables referentes al tema de un modelo de gestión de calidad basado en la

metodología 5 ´s en el área de mantenimiento.

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3.2.3. Descriptiva

Se utilizó la información proveniente de los trabajadores y encargados del área

de mantenimiento. Con el objeto de elaborar el procedimiento para la

implementación de las normas de calidad 5 ´s.

3.3. Métodos de investigación

3.3.1. Analítico

Mediante este método se analizó el problema y se elaboró un marco teórico,

que permitió describir las variables correspondientes a la investigación, para

posteriormente particularizarla en la ejecución de las encuestas, las mismas

que permitirán sintetizar los resultados obtenidos.

3.3.2. Inductivo

Se inició analizando los datos en particular, para tener una visión general del

problema, o sea razonando cada trabajo a realizarse para determinar el total del

proceso y poder emitir una conclusión general.

3.4 Fuentes de información

3.4.1. Primarias

Encuesta dirigidas a los trabajadores del área de mantenimiento de la empresa

Moreano Sánchez Rosa María que garantizó la aplicabilidad al problema

concreto.

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3.4.2. Secundarias

Se realizó la recopilación de datos a través de textos, tesis, proyectos, folletos,

revistas e internet que sustenten el trabajo de investigación.

3.5. Técnicas e instrumentos de evaluación

3.5.1. Observación directa

Se apoyó en la información que se obtuvo a través de las visitas que se

realizaron a los trabajadores del área de mantenimiento en general para

determinar el efecto que produce el no tener el orden y limpieza.

3.6. Población y muestra

3.6.1. Población

La población objeto de estudio fueron los trabajadores del área de

mantenimiento de la empresa Moreano Sánchez Rosa María, que son 12

personas.

3.6.2. Muestra

Por ser la población finita la muestra fue el 100%.

3.7. Procedimiento metodológico

La realidad de la empresa o situación actual de los procedimientos aplicados en

la empresa se la obtuvo por medio de la aplicación de una encuesta con

preguntas cerradas concernientes al tema dirigido a los trabajadores de área de

mantenimiento, los resultados que arrojó esta encuesta fueron analizados

estadísticamente y sirvieron para plantear los diferentes resoluciones a los

problemas.

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Con los resultados de la encuesta se establecieron las normas y

procedimientos, mejoras que fueron necesarios para la aplicación de la

metodología de trabajo de las 5´s.

Se diseñó los procedimientos y mejoras del sistema de gestión de las 5´s que

serán la base del sistema de gestión.

El desarrollo del modelo de gestión se logró aplicando la metodología actual de

las 5´s y el cual se hará en base a los siguientes puntos.

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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

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4.1. Resultados

4.1.1. Actual procedimiento de trabajo en el área de mantenimiento de la

empresa Moreano Sánchez Rosa María.

4.1.1.1. Resultado de la encuesta al personal

Pregunta 1. ¿Conoce usted que es un sistema de gestión?

Gráfico 1. Sistema de gestión

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

Con respecto al conocimiento que posee el personal de la empresa sobre el

sistema de gestión, se aprecia que la mayoría es decir el 83% de ellos

manifiestan no conocer sobre dicho asunto; además un reducido porcentaje

17% tienen un ligero conocimiento sobre lo que es un sistema de gestión,

considerando de vital importancia su conocimiento pues permite dirigir, controlar

y evaluar el desempeño de la empresa en lo referente a calidad y satisfacción

del cliente según el gráfico 1.

Si No

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Pregunta 2. Tiene algún conocimiento del sistema de 5 s

Gráfico 2. Conocimiento sobre sistema 5´s

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

En el gráfico 2, se determina que el conocimiento del sistema 5´s, se destaca

que el 83% de los empleados no conoce sobre el sistema 5´s, el 17% restante

tiene conocimiento, se considera esencial el conocimiento de este sistema es

primordial para ejecutar las actividades sin contratiempos.

Este programa es una forma de operación rutinaria para mantener ambientes

limpios, ordenados y seguros en el trabajo y disminuido las condiciones de

riesgo producto del orden imperante.

17%

83%

Si No

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Pregunta 3. Realiza la limpieza de su puesto de trabajo

Gráfico 3. Limpieza del puesto de trabajo

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

En el gráfico 3, se verifica los resultados obtenidos para la pregunta sobre la

existencia de limpieza en los puestos de trabajo, quedando demostrado que el

58% de los empleados si realizan la limpieza respectiva, mientras que el 42%

restante no lo hacen, lo que se considera una debilidad del área y no se asuma

un verdadero sistema de gestión.

Cabe recalcar que es muy importante considerar a la limpieza del área de

trabajo como la clave para un buen sistema de gestión.

58%

42%

Si No

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Pregunta 4. Tiene ordenado las herramientas y equipos en su puesto de

trabajo

Gráfico 4. Orden de herramientas y equipos

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

El 58% de los encuestados si realizan orden en los equipos y herramientas,

determinando que falta mucho por hacer en el área para mantener en óptimas

condiciones la empresa. Mientras tanto el 42% de ellos afirman que no realizan

un ordenamiento de las herramientas y equipos que ocupan en el proceso.

Esta deficiencia podría afectar en el tiempo requerido para dar mantenimiento a

cualquier vehículo y/o maquinaria, al dejar desordenado las herramientas, se

tarda más en atender a un cliente con su requisición, según el gráfico 4.

58%

42%

Si No

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Pregunta 5. Existen procesos estandarizados en su área de trabajo.

Gráfico 5. Procesos en el área de trabajo

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

Según lo expuesto en el gráfico 5, se puede determinar con respecto a la

existencia de procesos estandarizados en el área de trabajo que el 100 % de

ellos coincidieron que si se lleva a cabo dichos procesos, resultando con

procesos idóneos.

Cuando se establecen procesos estandarizados, en la empresa, se logra un

comportamiento estable que crea productos y servicios con calidad uniforme y

bajos costos.

100%

Si No

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Pregunta 6. Existen procesos de inspección de los trabajos en la empresa.

Gráfico 6. Inspección en el trabajo

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

El 75% de los empleados coinciden en que existen procesos de inspección de

los trabajos en la empresa, mientras que el 25% restante manifiesta que no

existen tales acciones.

Cuando no se inspecciona los trabajos pueden surgir inconvenientes que

originen reproceso de la actividad ejecutada por inconformidad del producto

final o insatisfacción del cliente por el servicio recibido, según el gráfico 6.

25%

75%

Si No

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Pregunta 7. Han recibido capacitación permanentemente.

Gráfico 7. Capacitación permanentemente

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

En el gráfico 7, se manifiesta que el 100% de los encuestados coinciden en que

si han recibido capacitación permanente en diversas actividades relacionadas

con el área.

Esta fortalece permite que los trabajadores se encuentren actualizados en el

uso y aplicación de técnicas y/o herramientas en el trabajo. Esto reconoce como

ventaja competitiva para esta actividad.

100%

Si No

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Pregunta 8. Estaría dispuesto a recibir capacitación sobre el sistema 5´s.

Gráfico 8. Capacitación en sistema 5´s

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

El 100% de los encuestados manifiesta que no ha recibido este tipo de

capacitación en 5´s, siendo una debilidad sobre este tema. Sin embargo la

empresa no ha considerado este importante tema que debe ser aplicado en el

área específicamente.

El sistema 5´s es reconocido como el sistema efectivo para obtener el orden y

limpieza necesarios para tener un control visual de las operaciones, según el

gráfico 8.

100%

Si No

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Pregunta 9.- Existe desperdicio de insumos.

Gráfico 9. Desperdicio de insumos

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

De acuerdo al gráfico 9, se determina que el 92% de los encuestados si

mantienen desperdicio en el área, lo que es un impedimento para optimizar el

trabajo en la empresa, el 8% restante asegura que no mantiene desperdicios en

su área por lo tanto ellos se encargan de adquirir solo lo necesario para el

trabajo a realizar y de esta manera no existe excedente de insumos.

92%

8%

Si No

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Pregunta 10. Existen demoras por trabajo mal hecho en el área de

mantenimiento.

Gráfico 10. Demoras en el trabajo

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

En el gráfico 10, se determinó que el 75% de los encuestados manifiestan que

existen retrasos en el trabajo a realizar y el realizado por los inconvenientes

sobre los desperdicios en el área. El otro 25% expone que no existen demoras

por trabajo mal realizado.

Considerando la respuesta con mayor porcentaje, se expresa que los trabajos

se realizan en el tiempo previsto, sin contratiempos de ninguna clase.

25%

75%

Si No

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Pregunta 11. Han existido accidentes en el trabajo.

Gráfico 11. Accidentes en el trabajo

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

Según los resultados de esta encuesta el 75% de los encuestados manifiestan

que no existen accidentes en el área de trabajo, pues todos cuidan de su área y

mantienen orden. Mientras que el 25% restante coinciden en manifestar que si

existe este tipo de inconvenientes

El accidente del trabajo constituye la base del estudio de la Seguridad

Industrial, y lo enfoca desde el punto de vista preventivo, estudiando sus causas

(por qué ocurren), sus fuentes (actividades comprometidas en el accidente), sus

agentes (medios de trabajo participantes), su tipo (como se producen o se

desarrollan los hechos), todo ello con el fin de desarrollar la prevención, según

el gráfico 11.

25%

75%

Si No

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Pregunta 12. Han existido accidentes por dejar equipos en suelo.

Gráfico 12. Accidentes por dejar los equipos

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

Acorde al gráfico 12, se expresa que el 83% de los encuestados manifiestan

que si existen accidentes ocasionados por dejar equipos en lugares

inadecuados y esa es una debilidad en el área; el descuido en el área de

trabajo mantiene un alto porcentaje de accidentes. El 17% restante coincide en

manifestar que no existen accidentes por dicha causa.

83%

17%

Si No

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Pregunta 13. Que debería hacer para los insumos sobrantes

Gráfico 13. Insumos sobrantes en el área

Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: El autor (2015)

Análisis

En base a la pregunta sobre que se podría hacer con los elementos sobrantes;

el 83% de los encuestados manifiesta que simplemente de debe mantener cada

cosa en su lugar evitando complicaciones, según el gráfico 13.

Tal como se describe en los resultados en general corresponde al poco

conocimiento que posee el personal de la empresa en lo referente a orden,

limpieza, desperdicio de materia prima y accidentes en el trabajo, mientras tanto

el 65% restante a las respuestas negativas, se expresa el nulo conocimiento en

sistemas de gestión, sistema 5´s, capacitación y procesos estandarizados lo

que ocasiona desorden, tiempo que se desperdicia, material en la planta, para

este tipo problemas el uso de las 5´s darían un solución eficaz y eficiente

generando un valor agregado en el proceso y creando valores que se

conviertan en pilares de la empresa Moreano Sánchez Rosa María.

17%

83%

Clasificar las herramientas Tener las cosas en su lugar

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4.1.1.2. Análisis FODA

Para la implementación de las normas y procedimientos necesarios a llevar a

cabo en la empresa, se presenta el siguiente análisis FODA en el cuadro 1.

Cuadro 1. FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Las áreas físicas cumplen los

requisitos necesarios para llevar a

cabo las actividades del servicio

de manera adecuada..

Expedientes y minutarios

Archiveros ordenados

Información ordenada (archivos

en computadora.

Existe el equipo y herramientas

necesarias

Herramientas dispersa.

Cajas en pasillos

Expedientes sobre escritorios

Depurar archivos de

requisiciones

Depurar mobiliario y equipo de

obsoletos

Retraso en la entrega de

información.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Gaveteros organizados

Ordenes de mantenimientos

dispuestos por año.

A pesar de no tener una

adecuada organización cubrir las

necesidades del cliente.

Se atienden las sugerencias y

quejas del cliente en el momento

en el que éste presenta la no

conformidad.

Ordenar por registro las órdenes de

mantenimiento

Equipos obsoletos

No existen acciones preventivas y

correctivas para la mejora de los

procesos.

A pesar de que existe

comunicación en las áreas, no se

encuentra lo suficientemente

involucrada con las demás áreas.

Fuente: Encuesta al personal

Elaborado por: El autor (2015)

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4.1.1.3. Procedimientos y condiciones actuales en el área

Después de definir y justificar visual y textualmente los focos de desorden y

suciedad de la empresa se tomó en consideración las observaciones de cada

empleado sobre las herramientas de trabajo, su utilización y disponibilidad. De

igual manera se evaluaron las opiniones de las personas acerca del puesto y

área de trabajo.

Parámetros de utilización

Varias veces en el día.

Pocas veces en el día.

Algunos días de la semana.

Algunos días del mes.

No se utiliza.

Importancia

Alta= 1 o 2 Media= 3 Baja = 4 ó 5

A continuación se resumen los resultados obtenidos de las observaciones, los

detalles se expresan en el cuadro 2.

Cuadro 2. Equipos, herramientas e insumos (Área de lubricación)

Herramientas e insumos Trabajadores

Importancia Observaciones 1 2

Bomba manual 1 1 Alta

Llave francesa 2 1 Alta

Cadenilla 1 1 Alta

Franelas 1 2 Alta

Grasas 2 2 Alta Tarros vacíos

Aceites 1 1 Alta

Refrigerantes 1 1 Alta

Embudos 1 1 Alta

Mascarilla 2 2 Alta

Guante 2 1 Alta

Fuente: Observaciones

Elaborado por: El autor (2015)

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Puesto y del área de trabajo

Sobrantes en el área de trabajo

Sobran tarros con grasas en el área.

Consideraciones para el área de trabajo

Limpiar el área de trabajo ya que está muy sucia.

Revisar puesto de trabajo operario 2.

De acuerdo al cuadro 3, se detalla las herramientas, equipos e insumos para el

área de vulcanización.

Cuadro 3. Herramientas, equipos e insumos de trabajo (Área de vulcanización)

Herramientas, equipos e insumos Trabajadores

Importancia Observaciones 1 2

Gata hidráulica 2 1 Alta

Llave de cruz 2 1 Alta

Desenllantadora 1 1 Alta

Esmeril 2 2 Alta

Compresor 1 2 Alta

Pistolas de presión 2 1 Alta

Medidor Psi 2 2 Alta

Plancha 1 2 Alta

Parches 2 1 Alta

Goma (cemento de contacto) 2 2 Alta

Fuente: Observaciones

Elaborado por: El autor (2015)

Puesto y área de trabajo

Sobrantes en el área de trabajo.

Sobra de parches

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Consideraciones para el área de trabajo.

Una estantería mejor para la ubicación de objetos pequeños.

Mejorar la iluminación sobre el área

De acuerdo al cuadro 4, están clasificadas las herramientas, equipos e

insumos para el área de carrocería.

Cuadro 4. Herramientas, equipos e insumos de trabajo (Área de Carrocería)

Herramientas, equipos e

insumos

Trabajadores Importancia Observaciones

1 2 3

Martillo 2 1 1 Alta

Metro 2 1 2 Alta

Escuadras 1 1 1 Alta

Lápiz carpintería 2 2 1 Alta

Llaves 1 2 2 Alta

Taladro 2 1 2 Alta Solo existe uno

Pulidoras 2 1 2 Alta

Sierras 1 1 1 Alta

Cepilladoras 2 2 1 Alta

Tablones 1 2 2 Alta

Clavos 2 1 2 Alta

Pernos 2 1 2 Alta

Goma 3 3 3 Media

Muchos envases

vacíos

Tool 4 4 5 Media

Fuente: Observaciones

Elaborado por: El autor (2015)

Puesto y área de trabajo.

Sobrantes en el área de trabajo.

Sobran tarros vacíos de goma

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Consideraciones para el área de trabajo.

Se necesita un recipiente para colocar los clavos

Falta más colaboración por parte de los compañeros de área.

Mejores condiciones de iluminación y ventilación.

Falta una mesa de trabajo más adecuada.

En el cuadro 5, se detalla las herramientas, equipos e insumos para el área de

mecánica automotriz.

Cuadro 5. Herramientas, equipos e insumos de trabajo (Área de Mecánica

automotriz)

Herramientas, equipos e

insumos

Trabajadores Importancia Observaciones

1 2 3

Juego de llaves 2 1 1 Alta

Juego de dados 2 1 2 Alta

Juego de hexagonales 4 5 3 Media

Martillo 3 3 3 Media

Juego de pinzas 4 3 3 Media

Juego de destornilladores 4 5 3 Baja

Gasolina 2 1 2 Alta

Diesel 4 5 3 Baja Envases vacíos

Franelas 2 2 1 Alta

Guantes (plásticos) 4 5 3 Media Solo dos pares

Teflón 3 3 3 Media

Fuente: Observaciones

Elaborado por: El autor (2015)

Puesto y área de trabajo.

Sobrantes en el área de trabajo.

Sobran tarros vacíos de diesel

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Consideraciones para el área de trabajo.

Se necesita eliminar tarros vacíos

Falta más guantes para todos los integrantes de área.

Mejorar iluminación.

Acorde a lo expuesto en el cuadro 6, se detalla las herramientas, equipos e

insumos para el área de soldaduras y autógenas.

Cuadro 6. Herramientas, equipos e insumos de trabajo (Área de soldaduras y

autógenas)

Herramientas y equipos Trabajadores

Importancia Observaciones 1 2

Flexómetro 2 1 Alta

Escuadras 2 1 Alta

Martillo 2 1 Alta

Pinzas 2 1 Alta

Brocas 4 3 Media

Pulidora 1 2 Alta

Esmeril 3 4 Media Solo hay uno

Oxígeno 4 4 Baja

Gas 3 3 Media

Soldadura 1 1 Alta

Electrodos 1 2 Alta

Sobrantes en el piso

Guantes 1 1 Alta

Mascarillas 1 2 Alta

Solo existe uno

Gafas 1 1 Alta

Solo uno

Mandil y Manga 1 2 Alta

Fuente: Observaciones

Elaborado por: El autor (2015)

Puesto y área de trabajo.

Sobrantes en el área de trabajo.

Sobrantes en el piso

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Consideraciones para el área de trabajo.

Se necesita limpiar el piso existen sobrantes de electrodos

Falta más mascarilla para todos los integrantes de área.

En base a lo determinado en los cuadros anteriores, se establece las acciones

a realizar en el taller con respecto a las maquinarias y herramientas existentes,

cuadro 7.

Cuadro 7. Listado de acciones a realizar en las maquinarias y herramientas

Descripción de los ítems Ubicación Acciones

Desenllantadora

MAQUINARIAS

Conserva su lugar

Compresor Conserva su lugar

Cepilladoras Conserva su lugar

Bomba manual

HERRAMIENTAS

Organizar

Llave francesa Organizar

Cadenilla Organizar

Gata hidráulica Organizar

Esmeril Organizar

Pistola de presión Organizar

Medidor Psi Organizar

Martillo Reubicar

Metro escuadra Conserva su lugar

Taladro Conserva su lugar

Juego de llaves Organizar

Juego de dados Organizar

Juego de hexagonales Organizar

Pulidora Organizar

Elaborado por: El autor (2015).

4.1.1.4. Diagnóstico de la situación actual de orden y limpieza de la

empresa.

Para este procedimiento se utilizó el método de observación inductivo, es decir

inicialmente se realizó un acercamiento al jefe de área, posteriormente se visitó

las áreas seleccionadas y la frecuencia de uso de las herramientas de trabajo.

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Áreas cruciales de desorden y suciedad en la empresa

El desorden y la suciedad son muy comunes en cualquier empresa de este tipo,

estos se generan a veces por el descuido del personal en su área de trabajo. La

empresa Moreano Sánchez Rosa María cuenta con varios procesos en las

cuales se busca identificar el origen de estos dos factores, se describen a

continuación en el gráfico 14:

4.1.1.4.1. Mantenimiento de vehículos pesados

Gráfico 14. Proceso para el mantenimiento de vehículos pesados

Elaborado por: El autor (2015).

Focos de desorden y suciedad

La entrada del proceso de mantenimiento de vehículos pesados presenta

falencias en el almacenamiento de materias primas las cuales no están

identificadas correctamente, además las características del recipiente que los

contiene dificulta la óptima utilización del espacio. Otra debilidad del proceso se

evidencia en la falta de limpieza de los equipos y herramientas, estas se ven

afectadas por el desorden al final de la actividad realizada, acorde al gráfico 15.

Entradas:

Materia prima

Insumos

Operarios

Orden de mantenimiento

Máquinas

Proceso:

Acorde a la orden de mantenimeinto, seleccionar

los productos y herramientas necesarias para un óptimo proceso

Salidas:

Oden de mantenimiento

Materiales sobrante

Insumos sobrantes

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Gráfico 15. Flujograma cambio de aceite de vehículos pesados

No Si

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

Inicio

Inspeccionar

Vaciado de aceite

Llenado de aceite

Ubicar vehículo

Preparación de insumos

Retiro filtro

Instalar filtro

Arranque

motor

Fin

Fin

Orden de

trabajo

Tarjeta

roja

Reciclaje

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57

Del resultado del diagrama de recorrido al área se expone en el cuadro 8, lo

siguiente:

Cuadro.8. Descripción de la actividad: cambio de aceite para vehículo pesado

N° Descripción de las actividades Letra Operación a la que

pertenece

1 Ubicar vehículo a lugar de trabajo A Ubicación

2 Inspeccionar el trabajo a realizar B Inspección

3 Retirar el tapón de llenado y vaciado C Retiro

4 Recoger aceite quemado (Bandeja) D Recolección

5 Retirar filtro de aceite E Retirar

6 Retirar aceite quemado F Retirar

7 Extraer aceite nuevo (Bomba manual) G Extracción

8 Instalar filtro H Instalado

9 Colocar tapón de vaciado (carter) I Colocación

10 Llenar carter con aceite nuevo J Llenado

11 Colocar tapón K Colocación

12 Arranque del motor L Prueba

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

Este estudio de tiempo facilita la labor para un nuevo sistema de trabajo que

permita agilidad en los procesos de producción del servicio brindado.

En la tabla de estudio de tiempo se realiza la toma de 12 actividades, y la

mayoría de las actividades se cumple con un promedio de 5 minutos y de

acuerdo a la tabla del anexo 2, del número de ciclos a observar utilizando el

criterio de la General Electric.

La toma del tiempo se realizó con cronómetro, desde que inicia hasta que se

concluye cada fase, según el cuadro 9.

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58

Departamento: Mantenimiento

Estudio N°: 1

Operación: Cambio de aceite

Hoja N°: 1

Término: Comienzo: T. Transc: Producto: cambio de aceite

Material: Aceite

Cuadro 9. Cálculo del tiempo estándar para la operación: cambio de aceite para vehículo pesado

Ciclo

Actividades

A B C D E F G H I J K L

C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN

1 95 3,5 2,9 95 4,5 3,5 95 5,7 4,2 95 7,3 5,1 95 5,5 2,7 95 3,8 2,3 95 2,0 1,9 95 3,5 2,9 95 3,5 2,1 95 2,0 2,9 95 5,4 4,8 95 4,7 7,4

2 95 5,0 1,9 95 6,4 2,3 95 8,1 2,8 95 9,9 3,4 95 8,6 1,0 95 6,9 3,4 95 5,1 5,8 95 4,5 1,9 95 3,0 2,0 95 4,9 2,5 95 4,7 3,5 95 4,9 5,6

3 95 2,5 3,8 95 3,2 4,6 95 4,1 5,6 95 5,2 6,8 95 3,4 4,4 95 1,7 2,0 95 0,0 4,4 95 2,5 3,8 95 2,9 4,8 95 2,9 3,8 95 4,1 3,0 95 3,5 4,5

4 95 4,5 2,9 95 5,7 3,5 95 7,3 4,2 95 9,3 5,1 95 7,6 2,7 95 5,8 2,3 95 4,1 1,9 95 4,5 2,9 95 3,6 2,9 95 2,5 2,9 95 4,5 2,8 95 3,3 5,1

5 95 3,5 1,9 95 4,5 2,3 95 5,7 2,8 95 7,3 3,4 95 5,5 1,0 95 3,8 3,4 95 2,0 5,8 95 3,5 1,9 95 3,2 3,0 95 3,5 3,5 95 4,8 4,2 95 2,5 5,9

6 95 7,0 1,9 95 8,9 2,3 95 2,5 2,8 95 0,7 3,4 95 2,4 1,0 95 0,7 3,4 95 2,4 5,8 95 3,0 1,9 95 4,9 1,9 95 4,7 2,8 95 3,5 4,5 95 2,0 5,1

7 95 3,8 2,9 95 4,8 3,5 95 6,2 4,2 95 7,9 5,1 95 6,1 2,7 95 4,4 2,3 95 2,6 1,9 95 3,8 2,9 95 2,5 4,0 95 5,5 2,9 95 4,0 3,8 95 2,5 5,5

8 95 2,0 1,9 95 2,6 2,3 95 3,3 2,8 95 4,1 3,4 95 2,4 1,0 95 0,7 3,4 95 2,4 5,8 95 2,0 1,9 95 2,0 1,9 95 4,6 1,5 95 5,4 5,4 95 2,5 5,7

9 95 3,6 2,9 95 4,6 3,5 95 5,9 4,2 95 7,5 5,1 95 5,7 2,7 95 4,0 0,3 95 2,2 2,7 95 3,6 2,9 95 2,9 4,5 95 5,4 2,9 95 4,9 3,9 95 4,1 3,1

10 95 1,0 1,7 95 1,3 2,1 95 1,6 2,5 95 2,1 3,0 95 0,3 0,6 95 2,1 3,0 95 3,8 5,5 95 1,0 1,7 95 2,5 1,7 95 4,1 1,7 95 4,5 4,9 95 2,4 3,2

Suma 36,40 24,50 46,41 29,76 50,25 36,16 61,61 43,92 47,67 19,80 33,73 25,80 26,76 41,45 31,90 24,50 30,84 28,74 40,00 27,10 45,66 40,72 32,28 51,18

Prom. 3,64 2,45 4,64 2,98 5,02 3,62 6,16 4,39 4,77 1,98 3,37 2,58 2,68 4,14 3,19 2,45 3,08 2,87 4,00 2,71 4,57 4,07 3,23 5,12

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

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59

El resumen del cuadro 9, expresa lo siguiente.

TO= Tiempo observado

C= Calificación

TNP= Tiempo normal promedio

# OBS.= Número de observaciones

% SH= Porcentaje de holgura

TET= Tiempo estándar total

Se asume que el trabajador tuvo un factor de ritmo de trabajo equivalente a

95%

En este paso se suman los tiempos totales concedidos para cada elemento que

forme parte de una operación, y se obtiene el tiempo estándar por operación.

Ttc = 49.43 minutos

Tiempo estándar total es igual a 49.43 minutos para el mantenimiento de

cambio de aceite de transporte pesado.

Cabe destacar que el porcentaje de holgura se consideró la suma de holgura

personal más holgura por fatiga básica del 9%.

A B C D E F G H I J K L

TO= 3,64 4,64 5,02 6,16 4,77 3,37 2,68 3,19 3,08 4,00 4,57 3,23

C= 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

TNP= 2,45 2,98 3,62 4,39 1,98 2,58 4,14 2,45 2,87 2,71 4,07 5,12

# OBS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

% SH= 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

TET= 3,73 4,73 5,11 6,25 4,86 3,46 2,77 3,28 3,17 4,09 4,66 3,32

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60

4.1.1.4.2. Mantenimiento de sistemas de riego

De acuerdo al gráfico 16, se detalla el proceso para el mantenimiento de

sistemas de riesgo.

Gráfico 16. Proceso para el mantenimiento de sistemas de riesgo

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

Focos de desorden y suciedad

Una de las características del proceso de mantenimiento de sistemas de riesgo

es que se cataloga como un área húmeda, pero es una condición inevitable por

el tipo de proceso que se realiza. Al culminar esta etapa se debe limpiar y dejar

escurrir el agua con el que sale de las llaves, esto se lleva a cabo en un espacio

no destinado, por ende el material se convierte en un foco de desorden y en

una posible causa de incidentes laborales al obstruir el área.

Del resultado del diagrama de recorrido al área se expone el proceso en el

gráfico 17:

Entradas:

Insumos

Operarios

Orden de mantenimiento

Herramientas

Proceso:

Seleccionar los insumos y herramientas para el

mantenimiento

Salidas:

Oden de mantenimiento

Insumos sobrantes

Herramientas

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Gráfico 17. Flujograma para el mantenimiento de sistemas de riego

No Si

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

Inicio

Bajar soportes

Limpiar soportes

Retiro residuos

Traslado de bomba

Retiro de pistola

Aplicar lubricantes

Colocar soportes

Verificar

funcionamiento

Fin

Orden de

trabajo

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62

De acuerdo al cuadro 10, se detalla las actividades para lubricar los

rodamientos de la bomba de riesgo

Cuadro 10. Descripción de la actividad para lubricación de los rodamientos de

bomba para riego

Descripción de las actividades Letra Operación a la que

pertenece

Traslado de bomba al lugar de trabajo A Mantenimiento

Bajar los soportes de rodamiento B Apertura

Limpiar los soportes C Limpieza

Aplicar la grasa como lubricante con pistola D Aplicación

Retiro de la pistola de engrase E Retiro

Retiro de los residuos de grasa F Retiro

Colocar los soportes de rodamiento G Ensamble

Arrancar la unidad para verificar el

funcionamiento H Funcionamiento

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

En condiciones normales los rodamientos de las bombas de agua destinadas al

riego necesitan ser lubricados cada 2500 horas de uso o por lo menos cada 6

meses, si ocurriera condiciones extremas (humedad, polvo, entre otras) la

frecuencia de mantenimiento se incrementa.

Esta actividad está dividida en 8 pasos iniciando desde el traslado de la

máquina hasta comprobar su normal funcionamiento. Se escoge en el

mantenimiento de sistemas de riego una sola actividad como muestra de tomas

de tiempo.

Para el cálculo del tiempo estándar se especifica el tiempo en cada ciclo

tomado, resultados los siguientes tiempos, descritos en el cuadro 11.

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Departamento: Mantenimiento

Estudio N°: 2

Operación: Lubricación

Hoja N°: 2

Término: Comienzo: T. Transc: Producto: Lubricación

Material: Grasa Cuadro 11. Cálculo del tiempo estándar para la operación: lubricación de los rodamientos de bomba para riego

Ciclo

Actividades

A B C D E F G H

C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN

1 100 1,5 2,9 100 5,4 4,5 100 4,2 6,5 100 4,9 7,9 100 4,6 9,3 100 2,8 8,9 100 1,1 8,5 100 5,4 3,8

2 60 2,9 3,5 60 5,1 5,6 60 5,1 5,5 60 7,5 6,7 60 4,2 8,1 60 2,4 10,5 60 0,7 5,9 60 5,4 1,9

3 40 2,7 3,4 40 3,5 6,3 40 4,4 5,1 40 4,6 6,2 40 5,1 7,6 40 3,4 5,2 40 1,7 7,6 40 4,5 3,8

4 100 4,1 0,7 100 2,6 2,5 100 3,3 4,6 100 4,6 5,5 100 2,5 7,0 100 0,7 6,5 100 -1,0 6,1 100 2,7 2,9

5 120 3,3 2,6 120 2,5 3,2 120 3,1 4,9 120 5,6 5,9 120 4,5 7,3 120 2,8 9,7 120 1,0 12,1 120 3,1 3,5

6 95 3,5 3,0 95 2,6 3,5 95 2,5 4,1 95 6,2 5,0 95 4,6 6,4 95 2,8 8,8 95 4,6 8,2 95 2,1 1,9

7 60 2,5 2,5 60 3,0 4,9 60 3,8 5,2 60 4,8 6,3 60 4,5 7,7 60 2,8 7,3 60 1,0 6,9 60 5,1 2,9

8 95 2,8 2,9 95 3,2 5,0 95 4,5 2,6 95 5,1 3,2 95 2,4 4,6 95 0,6 7,0 95 2,4 9,4 95 2,1 3,5

9 100 3,0 3,1 100 3,1 5,8 100 4,0 4,9 100 5,1 5,9 100 3,4 7,3 100 1,6 4,9 100 -0,1 7,3 100 2,1 2,9

10 95 4,1 2,5 95 5,3 5,1 95 5,2 4,9 95 6,6 5,9 95 4,9 7,3 95 6,6 9,7 95 8,4 5,1 95 2,5 3,9

Sumatoria

30,35 26,93

36,14 46,22

40,10 48,22

54,93 58,58

40,53 72,70

26,59 78,70

19,62 74,35

35,04 30,88

Promedio 3,04 2,69 3,61 4,62 4,01 4,82 5,49 5,86 4,05 7,27 2,66 7,87 1,96 9,44 3,50 3,09

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

63

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Se obtiene un resumen del cuadro 10, que se expresa lo siguiente.

A B C D E F G H

TO= 3,04 3,61 4,01 5,49 4,05 2,66 1,96 3,50

C= 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

TNP= 2,69 4,62 4,82 5,86 7,27 7,87 9,44 3,09

# OBS. 10 10 10 10 10 10 10 10

% SH= 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

TET= 3,19 3,76 4,16 5,64 4,20 2,81 2,11 3,65

TO= Tiempo observado

C= Calificación

TNP= Tiempo normal promedio

# OBS.= Número de observaciones

% SH= Porcentaje de holgura

TET= Tiempo estándar total

En este paso se suman los tiempos totales concedidos para cada elemento que

forme parte de la operación, y se obtiene el tiempo estándar por operación.

Ttc = 29.53 minutos

Tiempo estándar total es igual a 29.53 minutos para lubricación de los

rodamientos de bomba para riego. Cabe destacar que el porcentaje de holgura

se consideró la suma de las siguientes holguras:

Holgura personal= 5%

Holgura por fatiga básica= 4%

Holgura por estar parado= 2%

Holgura por iluminación = 4 %

15%

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4.1.1.4.3. Mantenimiento de vehículos livianos

De acuerdo al gráfico 18, se detalla el procedimiento para el mantenimiento

Gráfico 18. Proceso para el mantenimiento de vehículos livianos

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

Focos de desorden y suciedad

El área de trabajo del taller, no posee organización, existen implementos que no

son del área, gran acumulación de equipos que se encuentran en desuso,

reduciendo espacio, el personal no desecha elementos innecesarios, no poseen

orden para realizar esta actividad.

No existe bodega destinada para las herramientas del área, los equipos para el

área no poseen un lugar específico para ser colocado y no todas las cosas se

encuentran a la vista o etiquetadas en un lugar específico. En el área apenas se

puede caminar dentro, esto hace que el trabajo se alargue más del tiempo

previsto, bajando la eficiencia del personal. El taller realiza varios procesos de

mantenimiento como: cambio de aceite y filtro de motor, limpieza de frenos,

inyectores, cambio de filtro de combustible y filtros de aire. Del resultado del

diagrama de recorrido al área se expone en el gráfico 19 lo siguiente:

Entradas:

Insumos

Repuestos

Operarios

Orden de mantenimiento

Herramientas

Mteriales

Proceso:

Seleccionar los insumos, repuestos, herramientas y materiales para el proceso de rectificación de cigueñal

Salidas:

Oden de mantenimiento

Insumos sobrantes

Herramientas

sobras de repuestos

Empaque de los repuestos

Piezas extraídas

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66

Gráfico 19. Flujograma para mantenimiento de neumático

No Si

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

Inicio

Inspección

Destornillar tuercas

Instalar neumático

Estacionamiento

Arreglo de neumático

Colocar gata

hidráulica

Ajuste

Verificar

Fin

Orden de

trabajo

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Los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera.

Por eso es tan importante mantener la calidad y prestaciones de los mismos,

tanto para garantizar la seguridad como la movilidad. Por eso se aconseja que

se cumpla las siguientes fases, expuestas en el cuadro 12.

Cuadro 12. Descripción de la actividad: mantenimiento de neumático

Descripción de las actividades Letra Operación a la que pertenece

Ubicar vehículo al lugar de trabajo A Estacionamientos

Inspecciones B Inspección

Buscar herramientas y equipos C Buscar

Destornillar las tuercas D Destornillar

Colocar gata hidráulica E Colocar

Retirar neumático F Retirar

Arreglar neumático (tubo y defensa) G Arreglar

Colocar neumático H Colocar

Ajustar tuerca I Ajustar

Retirar gata hidráulica J Retirar

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado: El autor (2015)

Esta actividad está dividida en 10 pasos iniciando desde la ubicación del

vehículo en el área de trabajo hasta el retiro de la gata hidráulica.

Para el cálculo del tiempo estándar se especifica el tiempo en cada ciclo

tomado, resultandos los siguientes tiempos, descritos en el cuadro 13.

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Departamento: Mantenimiento

Estudio N°: 3

Operación: Mantenimiento de neumático Hoja N°: 3

Término: Comienzo: T. Transc: Producto: neumático

Material: neumático Cuadro 13. Cálculo del tiempo estándar para la operación: mantenimiento de neumático

Ciclo

Actividades

A B C D E F G H I J

C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO 2,9 C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN C TO TN

1 95 2,0 1,9 95 2,0 1,9 95 3,0 2,9 95 4,0 3,8 95 3,0 2,0 95 2,0 1,9 95 15,0 14,3 95 5,0 4,8 95 4,0 3,8 95 3,0 2,9

2 100 1,0 1,0 100 1,0 1,0 100 2,0 2,0 100 3,0 3,0 100 2,0 2,7 100 1,0 1,0 100 13,0 13,0 100 4,0 4,0 100 3,0 3,0 100 2,0 2,0

3 90 1,0 0,9 90 3,0 2,7 90 3,0 2,7 90 4,0 3,6 90 3,0 2,0 90 2,0 1,8 90 14,0 12,6 90 5,0 4,5 90 4,0 3,6 90 3,0 2,7

4 100 1,0 1,0 100 1,0 1,0 100 2,0 2,0 100 3,0 3,0 100 2,0 2,7 100 1,0 1,0 100 13,0 13,0 100 4,0 4,0 100 3,0 3,0 100 2,0 2,0

5 90 2,0 1,8 90 3,0 2,7 90 3,0 2,7 90 3,0 2,7 90 3,0 2,9 90 2,0 1,8 90 15,0 14,3 90 4,0 3,6 90 4,0 3,6 90 3,0 2,7

6 95 2,0 1,9 95 2,0 1,9 95 3,0 2,9 95 4,0 3,8 95 3,0 2,9 95 2,0 1,9 95 14,0 13,3 95 5,0 4,8 95 4,0 3,8 95 3,0 2,9

7 95 2,0 1,9 95 2,0 1,9 95 3,0 2,9 95 4,0 3,8 95 3,0 2,7 95 2,0 1,9 95 14,0 13,3 95 5,0 4,8 95 4,0 3,8 95 3,0 2,9

8 90 2,0 1,8 90 3,0 2,7 90 3,0 2,7 90 3,0 2,7 90 3,0 2,7 90 2,0 1,8 90 14,0 12,6 90 5,0 4,5 90 4,0 3,6 90 3,0 2,7

9 90 2,0 1,8 90 3,0 2,7 90 3,0 2,7 90 4,0 2,7 90 3,0 2,7 90 2,0 1,8 90 14,0 12,6 90 5,0 4,5 90 4,0 3,6 90 3,0 2,7

10 90 2,0 1,8 90 3,0 2,7 90 3,0 2,7 90 4,0 2,7 90 3,0 2,7 90 2,0 1,8 90 14,0 12,6 90 5,0 4,5 90 4,0 3,6 90 3,0 2,7

Sumatoria 17,00 15,80 23,00 21,20 28,00 26,05 36,00 31,80 28,00 25,90 18,00 16,70 140,00 131,50 47,00 43,85 38,00 35,40 28,00 26,05

Promedio 1,70 1,58 2,30 2,12 2,80 2,61 3,60 3,18 2,80 2,59 1,80 1,67 14,00 13,15 4,70 4,39 3,80 3,54 2,80 2,61

Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

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A B C D E F G H I J

TO= 1,70 2,30 2,80 3,60 2,80 1,80 14,00 4,70 3,80 2,80

C= 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50% 93,50%

TNP= 1,58 2,12 2,61 3,18 2,59 1,67 13,15 4,39 3,54 2,61

# OBS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

% SH= 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

TET= 1,85 2,39 2,89 3,69 2,89 1,89 14,09 4,79 3,89 2,89

TO= Tiempo observado

C= Calificación

TNP= Tiempo normal promedio

# OBS.= Número de observaciones

% SH= Porcentaje de holgura

TET= Tiempo estándar total

Se sumó todos los tiempos totales concedidos para cada elemento que forman

parte de la operación de mantenimiento de neumáticos y se obtiene el tiempo

estándar por operación.

Ttc = 45.26 minutos

Tiempo estándar total es igual a 45.26 minutos para mantenimiento de

neumáticos.

Cabe destacar que el porcentaje de holgura se consideró la suma de las

siguientes holguras:

Holgura personal= 4%

Holgura por fatiga básica= 5%

9%

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4.1.2. Normas y procedimientos necesarios para adaptarlos en el área de

mantenimiento, mejorando el ambiente laboral.

La implementación de las 5´s va muy encaminada a crear un lugar de trabajo

confiable y seguro, logrando así que las actividades diarias al interior de la

empresa se realicen de la mejor manera, contribuyendo al mejoramiento

continuo del ambiente laboral, es por ello que va a permitir conocer cómo está

el área de producción de la empresa Moreano Sánchez Rosa María, con

respecto a su ambiente laboral e identificar la percepción de los trabajadores en

cuanto a éste, al final en el cuadro 14 se expone las normas generales.

1. Normas y procedimientos en el área de lubricación

Mantener el área limpia

Procedimientos

Al finalizar las labores realizar limpieza del área

Eliminar los desechos de filtros, aceites sean ubicados en lugares adecuados

para su eliminación

Ordenar las herramientas

Procedimientos

Todas las herramientas utilizadas siempre se mantengan limpias

Ubicar en sus respectivos lugares las herramientas

Utilizar tarjeta de identificación para ordenar por categoría

Clasificar los insumos

Procedimientos

Clasificar los insumos acorde a su uso

Ubicar en lugares etiquetados

Tener siempre cerca del lugar de trabajo

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Estandarizar mantenimientos

Procedimientos

Asignar responsabilidades

Cumplir con el tiempo estándar

Disciplina

Procedimientos

Hacer cumplir normas establecidas para cambio de cultura laboral

Conocer sobre las 5´s

2. Normas y procedimientos para el área de torno

Mantener el área limpia

Procedimientos

Limpiar el torno usando brocha, franelas y gasolina en caso de contener grasa.

Recoger y separar la viruta en recipientes según el material (acero, bronce o

aluminio).

Ordenar las herramientas

Procedimientos

Ubicar las herramientas en sus respectivos lugares o colgantes

Tener siempre las cuchillas afiladas y en su lugar

Ordenar las brocas y afilador

Clasificar

Procedimientos

Clasificar los materiales (acero, bronce o aluminio)

Ubicar en lugares etiquetados

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Estandarizar

Procedimientos

Cumplir con los tiempos establecidos para cada proceso

Cumplir con los tres primeros pasos de las 5´s para facilitar los procesos

Disciplina

Procedimientos

Capacitación frecuente sobre las 5´s

3. Normas y procedimientos para el área de soldadura y autógena

Mantener el área limpia

Procedimientos

Limpiar los equipos de trabajo con aire y franela

Al finalizar las labores, limpieza del área

Colocar los desechos en su lugar (tanques, recipientes)

Ordenar

Procedimientos

Ordenar los equipos utilizados (pulidora, soldadura, autógena y taladro)

Ordenar las herramientas al finalizar las labores

Clasificar

Procedimientos

Clasificar los electrodos por su categoría (6011, 7019, 6013, etc.)

Clasificar los materiales (tubos, varillas de hierro, tool, etc.)

Ubicar en lugares etiquetados

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Estandarizar

Procedimientos

Cumplir con los estándares establecidos

Disciplina

Procedimientos

Capacitación frecuente sobre las 5´s

4. Normas y procedimientos para el área de carrocería

Mantener el área limpia

Procedimientos

Mantener limpia el área de carrocería

Limpieza de las máquinas (sierra, cepilladora, etc.)

Ordenar

Procedimientos

Ubicar las herramientas usadas en su lugar (casilleros)

Tener los insumos utilizados por categoría (goma, clavos, etc.)

Clasificar

Procedimientos

Clasificar la materia prima (madera) por su forma (tablones, tablas, etc)

Clasificar los materiales (tool, pernos, platinas, etc.)

Ubicar en lugares etiquetados

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Estandarizar

Procedimientos

Cumplir con los estándares establecidos

Tener preparado siempre la materia prima (madera)

Disciplina

Procedimientos

Cumplir con los requerimientos establecidos

Capacitación sobre las 5´s

5. Normas y procedimientos para el área de mecánica

Mantener el área limpia

Procedimientos

Mantener limpia el área de mecánica, al finalizar los mantenimientos

Limpieza de las herramientas utilizadas en los mantenimientos

Eliminar los desechos (insumos, repuestos, etc.)

Ordenar

Procedimientos

Ordenar las herramientas al culminar las labores

Utilizar tarjetas de identificación por categoría

Clasificar

Procedimientos

Clasificar las piezas por categoría al mantenimiento de un motor (pernos)

Clasificar las herramientas por categoría (llaves, llantas, hexagonales, etc.)

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Estandarizar

Procedimientos

Cumplir con los estándares establecidos para cada proceso

Cumplir con los tres primeros 5´s para facilitar el mantenimiento

Disciplina

Procedimientos

Capacitación sobre las 5´s

Cumplir con las nuevas culturas de trabajo

Cuadro 14. Normas y procedimientos

N° Normas

generales

Actividad

1 Clasificación

Identificar elementos innecesarios

Listar elementos innecesarios

Tarjetas de color para identificar

Plan de acción para retiro de elementos

Control e informe final

2 Orden

Orden y estandarización

Control visual

Mapa 5´s

Marcación de la ubicación

Marcación con colores

Codificación de colores

3 Limpieza

Campaña de limpieza

Planificar el mantenimiento de la limpieza

Preparar el manual de limpieza

Preparar elementos para la limpieza

Implementación de la limpieza

4 Estandarizar

Estandarización

Asignar trabajos y responsables

Integrar las acciones clasificar, ordenar y limpiar

5 Disciplina

Disciplina

Papel de la dirección

Papel de los funcionarios

Formación Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

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4.1.3. Instrumentos para evaluar las condiciones de organización, orden y

limpieza para la toma de decisiones

Para la aplicación de instrumentos se detalla los instrumentos en el cuadro 15,

antes de esto se requiere previamente:

Recorrido por las instalaciones de la empresa, verificando las

condiciones de orden y limpieza.

Si existen medios para la limpieza general y cuando exista una

emergencia.

La zona de almacenamiento de insumos, productos y materiales son

adecuadas.

Si existen recipientes para colección de desperdicios y basura

De acuerdo a los hallazgos determinados se actúa en cada área.

La etapa inicial consiste en determinar las áreas a implementar, las etapas y

actividades a realizar, su duración, los responsables y los recursos necesarios.

Para tal efecto, a continuación se enlistan las principales actividades:

a) Seleccionar las áreas donde se implementará, y en qué orden.

b) Designar a los miembros del equipo del proyecto de implementación.

c) El equipo estará integrado por un coordinador o facilitador, así como por el

personal estrechamente relacionado con las áreas seleccionadas.

d) El coordinador, como líder tendrá las siguientes responsabilidades:

Prepararse como un experto de la metodología 5 ’s.

Preparar a los miembros del equipo en la metodología 5 ’s.

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Cuadro 15. Instrumento para evaluar la organización, orden y limpieza

N° Categoría Actividad Si No

1

Se

lec

ció

n

Distinguir entre lo necesario y lo que no lo es

¿Han sido eliminados todos los insumos innecesarios?

x

¿Están todos los insumos restantes correctamente arreglados en condiciones sanitarias y seguras?

x

¿Los corredores y áreas de trabajo son los suficientemente limpias y señaladas?

x

¿Los materiales innecesarios están siendo almacenados en el almacén de tarjetas rojas y bajo las normas de buenas prácticas de manufactura?

x

¿Existe un procedimiento para disponer de los artículos innecesarios?

x

2

Ord

en

am

ien

to

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

¿Existe un lugar específico para todo, marcado visualmente y bajo las normas de buenas prácticas?

x

¿Está todo en su lugar específico y bajo las normas preestablecidas?

x

¿Son los estándares y límites fáciles de reconocer? x

¿Es fácil reconocer el lugar para cada cosa?

¿Se vuelven a colocar las cosas en su lugar después de usarlas?

x

3

Lim

pie

za

Limpieza y buscando métodos para mantenerlo

limpio

¿Son las áreas de trabajo limpias, y se usan métodos de limpieza apropiados?

x

¿El equipo se mantiene en buenas condiciones y limpio?

x

¿Es fácil distinguir los materiales de limpieza? x

¿Las medidas de limpieza son siempre utilizadas? x

¿Las medidas de limpieza y horarios son visibles fácilmente?

x

4

Es

tan

da

riza

ció

n Mantener y monitorear las primeras 3 s

Está toda la información en forma visible

x

Total 6 9 Fuente: Empresa Moreano Sánchez Rosa María

Elaborado por: El autor (2015).

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4.1.4. Modelo de gestión basado en la metodología 5´s para mejorar los

procesos del área de mantenimiento.

4.1.4.1. Introducción

El método de las 5´s, así denominado por la primera letra del nombre que en

japonés designa a cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión

japonesa basada en cinco principios simples. Se dio inició con el objetivo de

lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y limpios de forma

permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno laboral.

Las 5´s han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de

diversa índole que la utilizan, tales como, empresas industriales, de servicios,

hospitales, centros comerciales, educativos y asociaciones.

La metodología de las 5´s pretende:

Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal.

Reducir gastos de tiempo y energía.

Reducir riesgos de accidentes.

Mejorar la calidad de la producción.

Seguridad en el trabajo.

Las 5´s aunque son conceptualmente sencillas y no requieren que se imparta

una formación compleja a toda la plantilla, ni expertos que posean

conocimientos sofisticados, es fundamental implantarlas mediante una

metodología rigurosa y disciplinada.

Se basan en gestionar de forma sistemática los elementos de un área de

trabajo de acuerdo a cinco fases, conceptualmente muy sencillas por medio de

la metodología.

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4.1.4.2. Objetivos

General

Establecer un modelo de gestión basado en La metodología 5´spara mejorar los

procesos del área de mantenimiento en la empresa Moreano Sánchez Rosa

María.

Específicos

Facilitar la información general del plan, objetivos y metas a alcanzar por

toda el área de mantenimiento en la empresa Moreano Sánchez Rosa

María con la implementación de las 5´s.

Desarrollar el modelo de gestión 5 s en el área de mantenimiento en la

empresa Moreano Sánchez Rosa María.

4.1.4.3 Desarrollo de la propuesta

1.- Clasificación (SEIRI)

Gráfico 20. Fases de implementación de las 5´s. Clasificar

Elaborado por: El autor (2015).

identificar y listar elementos

innecesarios

Trajetas de color

Plan de acción retiro de elementos

Evaluación

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Clasificar significa separar las cosas necesarias de las cosas innecesarias, para

luego retirar todas aquellas cosas que no se requiera y de tal manera que en el

área de trabajo solo se obtenga las herramientas y equipos que se van a utilizar

en ese proceso, gráfico 20.

Actualmente la empresa Moreano Sánchez Rosa María no cuenta con un

sistema de metodología 5´s.

A.- Identificar y listar elementos innecesarios.

El primer paso en la implantación del Seiri consiste en la identificación de los

elementos innecesarios en el área de producción y se procede a elaborar una

lista con dichos elementos. En esta lista se registra el elemento innecesario, su

ubicación, cantidad encontrada, frecuencia de uso y acción sugerida para su

eliminación.

El primer paso para la clasificación es agruparlo de acuerdo a su dimensión,

forma, peso, tipo, características, utilización, etc.

La clasificación debe hacerse de tal forma que cada repuesto ocupe un lugar

específico que facilite su identificación y localización en la bodega, luego el

siguiente paso es codificar que significa representar cada repuesto por medio

de un código que contenga la información necesaria por medio de números y

letras.

B.- Tarjetas de color

Para tener una visión de manera global tanto en el taller como en la bodega de

lo que se va a clasificar es necesario que a las herramientas, repuestos y

equipos tengan una forma de identificarlos ya sea porque no sirve, no está en

un lugar apropiado, etc.

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En este caso se utilizaran tres tipos de tarjetas, un ejemplo se expone en el

cuadro 16:

Tarjetas de color rojo

Tarjetas de color amarillo

Tarjetas de color verde

Las tarjetas de color rojo se adjuntas a todos objetos innecesarios.

Cuadro 16. Ejemplo de tarjeta roja 5´s

Categoría 1. Maquinaria

2. Herramientas

3. Instrumentos

4. Materiales

5. Productos

6. Equipos

Nombre del artículo Fecha:

Localización Área Cantidad

Razones 1. No se necesita

2. Se ocupa a veces

3. Material de

desecho

4. Uso no

especificado

5. Sobras

6. Dañado

7. Contaminante

Métodos de eliminación 1. Botar

2. Vender

3. Mover a otras

áreas

4. Guardar

Desecho completo

Firma

Autorizado

Elaborado por: El autor (2015).

Las tarjetas de color amarillo se adjuntan a todos los objetos que se encuentran

en un lugar inadecuado y es necesario reubicarlos y también a aquellos objetos

que se encuentren inoperativos por falta de mantenimiento.

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Las tarjetas de color verde se adjuntan a todos los objetos que están en buen

estado, que se encuentran en un lugar apropiado y solo requieren limpieza.

C.- Plan de acción retiro de elementos

Una vez visualizado y marcados con las tarjetas los productos innecesarios, se

debe tomar la decisión de mover el producto a una nueva ubicación o de

eliminar el producto.

D.- Evaluación

Luego de la aplicación de cada uno de los pasos anteriores se procede a

realizar una evaluación y un informe final sobre las decisiones tomadas.

2.- ORGANIZAR (SEITON)

Gráfico 21. Fases de implementación de las 5´s. Organizar

Elaborado por: El autor (2015).

A.- Orden- estandarización.

Este paso consiste en determinar un orden para cada uno de los elementos

necesarios en los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la frecuencia de uso

(uso frecuente y ocasional) para luego definir un estándar, gráfico 21.

Orden -Estandarización

Señalizar

Evaluar

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B.- Señalizar

Esta técnica consiste en demarcar los espacios referentes a pasillos, transito de

maquinaria, ubicación de desechos, etc. para ello se hace uso de pinturas en el

suelo, de tal manera que sean identificados por todo el personal de la empresa.

C.- Evaluación

Luego de la implementación de las anteriores actividades, se procede a evaluar

lo realizado, mediante un análisis de los resultados obtenidos.

3.- LIMPIEZA (SEISO)

Gráfico 22. Fases de implementación de las 5´s. Limpieza

Elaborado por: El autor (2015).

A.- Planificar la limpieza

En esta actividad se definen equipos de trabajo para implementar el manual de

limpieza, y así el tiempo utilizado sea menor. Es recomendable que la división

de los equipos se realice teniendo en cuenta los puestos de trabajo, debido a

Planificar la limpieza

Elaboración del plan de limpieza

Preparar utensilios del plan de limpieza

Implementar plan de limpieza

Evaluación

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que cada uno de los trabajadores conoce los focos de suciedad que están en su

puesto y removerlos sería mucho más fácil. De igual forma se deberá designar

un líder dentro del equipo para que inspeccione el trabajo ejecutado. Esta

asignación se debe registrar en un gráfico en el que se muestre la

responsabilidad de cada persona, gráfico 22.

B.- Elaboración de Manual de Limpieza

Es necesario que se establezca un plan de limpieza, en donde se determinen

las actividades y metodología a utilizar para limpiar las instalaciones de la

empresa, que permita así mismo identificar los focos de suciedad y analizar

posibles causas.

C.- Preparar utensilios de limpieza

De acuerdo al plan de limpieza, se determinan los elementos de aseo que serán

necesarios para la ejecución del mismo.

Aquí se aplica el Seiton a los elementos de limpieza, almacenados en lugares

fáciles de encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el

empleo y uso de estos elementos desde el punto de vista de la seguridad y

conservación de estos.

D.- Implementar

En esta fase se ejecuta el Manual de limpieza elaborado.

E.- Evaluar

Luego de la implementación de las anteriores actividades se procede a realizar

la inspección de los sitios de trabajo para evaluar los resultados.

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4.- ESTANDARIZAR (SEIKETSU)

Gráfico 23. Fases de implementación de las 5´s. Estandarizar

Elaborado por: El autor (2015).

A.- Políticas de Orden y Limpieza

Definir políticas y normas que permitan el mejoramiento y la evolución de lo

alcanzado con la implementación de las 5´s anteriores, con el fin de

estandarizar. Tal como se expresa en el gráfico 23.

B.- Asignar trabajos y responsables

En esta actividad se asignan responsabilidades y acciones a cumplir a cada uno

de los trabajadores de la empresa, así mismo, se designan líderes para la

supervisión de las tareas. En este punto se les facilita a los líderes la siguiente

información:

Manual de Limpieza.

Políticas de orden y limpieza

Políticas de orden y limpieza

Asignar trabajos y responsables

Integrar las acciones clasificar, ordenar y limpiar

en los trabajos diarios

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C.- Integrar las acciones clasificar, ordenar y limpiar en los trabajos de

rutina

Se debe realizar seguimiento de las actividades con el fin de mantener las

condiciones de los puestos de trabajo, este mantenimiento debe ser natural día

a día.

5.- DISCIPLINA (SHITSUKE)

Gráfico 24. Fases de implementación de las 5´s. Disciplina

Elaborado por: El autor (2015).

A.- Seguimiento y control

Al culminar con toda la implementación de las 5´s se requiere conservar todas

las técnicas en óptimas condiciones, esto quiere decir que no se regrese al

estado en que se encontraba antes el área. Para alcanzar este nivel de mejora

se debe revisar de manera continua los formatos de evaluación para cada

técnica implementada, gráfico 24.

Papel de los

trabajadores

Disciplina

Seguimiento y control

Papel de la dirección

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B.- El papel de la dirección

Para crear las condiciones que promueven o favorecen la implantación de la

disciplina, la dirección de la empresa Moreano Sánchez Rosa María tiene las

siguientes responsabilidades:

Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5´s.

Crear equipos de trabajo y líderes para la implementación en el área de

producción.

Suministrar los recursos para la implantación de la 5´s.

Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades.

Evaluar el progreso y evolución de la implantación en el área.

C.- El papel de trabajadores

Al igual que la dirección, los trabajadores de la empresa Moreano Sánchez

Rosa María tienen las siguientes responsabilidades:

Continuar su aprendizaje acerca de la metodología 5´s.

Asumir con entusiasmo la implantación de las 5´s.

Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo.

Realizar las auditorías de rutina establecidas.

4.1.4.4. Etapa de sensibilización del personal que labora en la empresa

La etapa de sensibilización hacia las 5´s se deberá realizar a través de un plan

de comunicación e información que enseñe a los empleados lo que se quiere y

hacer lo posible por que estos lo entiendan.

La sensibilización debe ser impartida por un representante directivo de la

empresa acompañado del responsable del plan de implantación de las 5´s.

estos deberán impartir un sección de 2 a 4 horas que tenga como fin los

siguientes objetivos:

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Énfasis en que la calidad en el trabajo comienza con el orden y la

limpieza.

Demostración fotográfica de la situación actual.

Definición de las 5´s.

Objetivos y metas que se pretende alcanzar con la implementación de

las 5´s.

Beneficios de la implementación de las 5´s.

Video sobre 5´s.

Para lo anterior se establecerá el siguiente cronograma para la sensibilización

sobre 5´s que contendrá la temática anterior:

Cuadro 17. Programa de sensibilización

Temas Ejecutor Nº de personas Grupos

Calidad de trabajo

Líder en

programa

de 5´s

12 3

Situación actual de la

empresa

Definición de 5´s

Objetivos y metas

Video sobre 5´s

Elaborado por: El autor (2015).

El plan de comunicación que informe a todos los niveles de la organización con

ayuda de un manual que informe y fortalezca los conocimientos de las personas

sobre la metodología.

4.2. Discusión

Al analizar el actual procedimiento de trabajo se pudo determinar que del total

de respuestas positivas (35%) corresponde al poco conocimiento que posee el

personal de la empresa en lo referente a orden, limpieza, desperdicio de

materia prima y accidentes en el trabajo, mientras tanto el 65% restante a las

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respuestas negativas, se expresa el nulo conocimiento en sistemas de gestión,

sistema 5´s, capacitación y procesos estandarizados lo que ocasiona desorden.

(Cuatrecasa, 2009). El diseño y la implantación de procesos de producción

suponen, hoy más que nunca, una problemática cuyo planteamiento correcto y

solución optimizada son de suma importancia estratégica para la empresa.

Las normas y procedimientos se establecieron mediante el FODA, demostrando

que Las áreas físicas cumplen los requisitos necesarios para llevar a cabo las

actividades del servicio de manera adecuada, así como también proporciona las

condiciones para generar un ambiente de trabajo agradable, además que todos

los aspectos después de ser tabulados obtuvieron una valoración por encima

del 50% de aceptación, que quiere decir que el ambiente laboral para los

trabajadores no es el mejor, y que debe ser mejorado. (Rodríguez, 2011).

Hacer avanzar a una organización en un entorno de cambio permanente solo es

posible contando con las personas, no solo con las amplias perspectivas de la

historia, sino desde el ventajoso punto de vista de los individuos que lo viven

respiran y experimentan.

Se elaboró instrumentos para evaluar las condiciones de organización, orden y

limpieza para la toma de decisiones se tomaron en consideración las opiniones

de cada empleado sobre las herramientas de trabajo, su utilización y

disponibilidad, de igual manera se evaluaran las opiniones de las personas

acerca del puesto y área de trabajo. (Alcalde S. M., 2007).Hoy en día se trabaja

con el concepto de calidad total, que implica llevar el concepto de calidad a

todos los ámbitos de la empresa y que en su entorno están los proveedores,

empresa, y medio ambiente.

Se desarrolló el modelo de gestión basado en La metodología 5´spara mejorar

los procesos del área de mantenimiento contando con una etapa de

sensibilización para su aplicación. (Plaza Tobar, 2010) Una organización

5´smantiene el puesto de trabajo en un buen estado en lo que el orden y

limpieza se refiere. El objetivo es eliminar la necesidad de tener que buscar

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materiales y herramientas creando una atmosfera que permita a los operarios

realizar su trabajo de una forma correcta y con las mejores pérdidas de tiempo.

En base a lo planteado se acepta la hipótesis “El modelo de gestión basado en

la metodología 5´s mejorará la productividad de los trabajos que se realizan en

el área de mantenimiento”, debido al sinnúmero de beneficios que traerá para la

empresa Moreano Sánchez Rosa María, implementar esta metodología.

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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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5.1. Conclusiones

Al analizar el actual procedimiento de trabajo se pudo determinar que del

total de respuestas positivas (35%) corresponde al poco conocimiento

que posee el personal de la empresa en lo referente a orden, limpieza,

desperdicio de materia prima y accidentes en el trabajo, mientras tanto el

65% restante a las respuestas negativas, se expresa el nulo

conocimiento en sistemas de gestión, sistema 5´s, capacitación y

procesos estandarizados lo que ocasiona desorden, tiempo que se

desperdicia, material en la planta, para este tipo problemas el uso de las

5´s darían un solución eficaz y eficiente.

Las normas y procedimientos necesarios para adaptarlos en el área de

mantenimiento, mejorando el ambiente laboral se establecieron mediante

el FODA, demostrando que Las áreas físicas cumplen los requisitos

necesarios para llevar a cabo las actividades del servicio de manera

adecuada, así como también proporciona las condiciones para generar

un ambiente de trabajo agradable, además que todos los aspectos

después de ser tabulados obtuvieron una valoración por encima del 50%

de aceptación, que quiere decir que el ambiente laboral para los

trabajadores no es el mejor, y que debe ser mejorado.

Se elaboró instrumentos para evaluar las condiciones de organización,

orden y limpieza para la toma de decisiones se tomaron en consideración

las opiniones de cada empleado sobre las herramientas de trabajo, su

utilización y disponibilidad, de igual manera se evaluaran las opiniones

de las personas acerca del puesto y área de trabajo.

Se desarrolló el modelo de gestión basado en La metodología 5´spara

mejorar los procesos del área de mantenimiento contando con una etapa

de sensibilización para su aplicación.

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5.1. Recomendaciones

Realizar capacitaciones referentes a metodologías de mejora continua en

la empresa.

Brindar incentivos a los trabajadores que cumplan con las tareas

delegadas para motivar y mantener la implementación realizada.

Realizar actividades para mejorar la comunicación vertical en la

empresa, con el fin de asegurar que no se presenten conflictos con las

líneas de autoridad, así mismo la mejora progresiva de la relación con los

jefes.

Realizar el seguimiento y control de las actividades para mantener la

metodología aplicada.

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CAPÍTULO VI

BIBLIOGRAFÍA

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6.1. Bibliografía

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PRODUCCION FLEXIBLE. (L. C. Arbós, Ed.) Barcelona, España: Bresca

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España: Diaz de Santos S.A.

Google. (01 de agosto de 2010). wikipedia. Recuperado el 04 de octubre de

2014, de https://es.scribd.com/doc/36317036/MantenimientoIndustrial

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de Occidente.

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Hill Interamericana editores S.A. de C.V.

Pérez F. J. A. (2011). Gestion De Proceso (cuarta edicion ed.). Madrid: Avda.

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Rey S. F. (2006). Las 5s Orden Y Limpieza En El Puesto De Trabajo. Madrid:

Fundacion Confemetal.

Rodriguez, J. C. (2011). El modelo de gestion de recursos humanos (Primera

edicion en lengua castellana ed.). Barcelona, España: Eureca Media, SL.

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http:/es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B10

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CAPÍTULO VII

ANEXOS

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Anexo 1. Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa

Universidad Técnica Estatal De Quevedo

Unidad de estudio a distancia

Carrera: Ingeniería industrial

Objetivo: determinar la realidad de los procesos

1).- Conoce usted que es un sistema de gestión

Si no

2).- Tiene algún conocimiento del sistema de 5 s

Si no

3).- Realiza la limpieza de su puesto de trabajo

Si no

4) Tiene ordenado las herramientas y equipos en su puesto de trabajo

Si no

5) Existen procesos estandarizados en su área de trabajo.

Si no

6) Existen procesos de inspección de los trabajos en la empresa.

Si no

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7) Han recibido capacitación anteriormente.

Si no

Especifique__________________________

8) Estaría dispuesto a recibir capacitación sobre el sistema 5´s.

Si no

9) Existe desperdicio de materia prima.

Si no

10) Existen demoras por trabajo mal hecho en el área de mantenimiento.

Si no

11) Han existido accidentes por dejar equipos en suelo.

Si no

12) Piensa usted que se debería reorganizar el lugar de algún equipo que se

necesite en el trabajo.

Si no

13) Considera usted que en el puesto de trabajo sobra alguna herramienta o

implemento de trabajo ¿Cuáles?

Si no

______________________

______________________

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14) Considera usted que en su área de trabajo hay elementos sobrantes,

¿Cuáles?

Si no

______________________

______________________

15) ¿Qué necesitaría para que su puesto de trabajo esté más ordenado?

______________________

______________________

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Anexo 2. Número de ciclos a observar

Número de ciclos a observar utilizando el criterio de la General Electric.

Tiempo de ciclo (min) Número de ciclos a cronometrar

0.10 100

0.25 95

0.50 60

0.75 40

1.0 30

2.0 20

4 a 5 15

5 a 10 10

10 a 20 8

20 a 40 5

Más de 40 3

Fuente Introducción al estudio del trabajo. George Kanawaty (cuarta edición)

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Anexo 3. Fotos de la investigación

Foto 1. Entrevista al jefe de mantenimiento de la empresa

Foto 2. Encuesta a un operario de la empresa

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Foto 3. Encuesta a operario