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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “BALANCE DE LÍNEAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS” Proyecto de Investigación presentado previo a la obtención del Título de Ingenieros Comerciales Autores: Chimborazo Rocha Galo Fernando Rios Rios Henry Aníbal Tutora: Ing. Altamirano Bautista Silvia Hortencia Latacunga Ecuador Agosto 2017

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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

“BALANCE DE LÍNEAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS”

Proyecto de Investigación presentado previo a la obtención del Título de

Ingenieros Comerciales

Autores:

Chimborazo Rocha Galo Fernando

Rios Rios Henry Aníbal

Tutora:

Ing. Altamirano Bautista Silvia Hortencia

Latacunga – Ecuador

Agosto 2017

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ii

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo Chimborazo Rocha Galo Fernando declaro ser autor del presente proyecto de investigación:

“BALANCE DE LÍNEAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS”, siendo la Ing. Silvia

Hortencia Altamirano Bautista, tutora del presente trabajo; y eximo expresamente a la

Universidad Técnica de Cotopaxi y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones

legales.

Además, certificamos que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el

presente trabajo investigativo, son de nuestra exclusiva responsabilidad.

Chimborazo Rocha Galo Fernando

C.I. 050311562-8

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iii

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo Rios Rios Henry Aníbal declaro ser autor del presente proyecto de investigación:

“BALANCE DE LÍNEAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS”, siendo la Ing. Silvia

Hortencia Altamirano Bautista, tutora del presente trabajo; y eximo expresamente a la

Universidad Técnica de Cotopaxi y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones

legales.

Además, certificamos que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el

presente trabajo investigativo, son de nuestra exclusiva responsabilidad.

Rios Rios Henry Aníbal

C.I. 0503774754

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iv

AVAL DEL TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

En calidad de Tutora del Trabajo de Investigación sobre el título:

"BALANCE DE LÍNEAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS", de Chimborazo Rocha Galo

Fernando y Ríos Ríos Henry Aníbal, de la carrera de Ingeniería Comercial, considero que dicho

Informe Investigativo cumple con los requerimientos metodológicos y aportes científico-

técnicos suficientes para ser sometidos a la evaluación del Tribunal de Validación de Proyecto

que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica

de Cotopaxi designe, para su correspondiente estudio y calificación.

Latacunga, Agosto, 2017

Tutora:

ING. SILVIA HORTENCIA ALTAMIRANO BAUTISTA

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v

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE TITULACIÓN

En calidad de Tribunal de Lectores, aprueban el presente Informe de Investigación de acuerdo

a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Técnica de Cotopaxi, y por la

Facultad de Ciencias Administrativas; por cuanto, los postulantes: Chimborazo Rocha Galo

Fernando y Rios Rios Henry Aníbal con el título de Proyecto de Investigación: Balance de

líneas en procesos productivos han considerado las recomendaciones emitidas oportunamente

y reúne los méritos suficientes para ser sometido al acto de Sustentación de Proyecto.

Por lo antes expuesto, se autoriza realizar los empastados correspondientes, según la normativa

institucional.

Latacunga, Agosto, 2017

Para constancia firman:

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vi

AGRADECIMIENTO

A Dios, quien me ha dado la constancia y la

fortaleza para seguir adelante sobre todo en los

momentos difíciles, sobrepasando obstáculos

que se presentaron en el trayecto de mi vida.

A mi tutora Ingeniera Silvia Altamirano por su

paciencia y compromiso.

Al tribunal de lectores y a los docentes que han

estado en mi formación profesional.

FERNANDO

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vii

AGRADECIMIENTO

En la culminación de mi carrera profesional

agradezco a Dios, por estar junto a mí en cada

paso que he dado.

A mis padres Aníbal y Lidia por su apoyo

absoluto, por estar siempre a mi lado cuando los

necesite y por depositar siempre sus palabras de

aliento y sus sabios consejos impulsándome a

cumplir con mi objetivo.

A mi hermano Mario por ser aquella persona de

buenos sentimientos que siempre estuvo junto a

mi apoyándome, gracias por todo ese amor

incondicional que a tu modo solías trasmitirme

siempre.

A mi tutora de tesis, tribunal de lectores y

docentes que me inculcaron sus conocimientos.

HENRY

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viii

DEDICATORIA

A mis padres Carlos y Dolores por ser el pilar

fundamental en mi formación profesional.

A mis hermanos que siempre me han brindado

su apoyo incondicional.

A mi hija Lesly mi mayor motivación, porque

de muchas formas se ha sacrificado para que yo

pueda cumplir mis sueños y demostrar que se

puede salir adelante con la bendición de Dios.

A mi compañero de proyecto Henry, por su

apoyo y compañerismo que me ha tenido en

todo este tiempo.

FERNANDO.

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ix

DEDICATORIA

El presente Proyecto de Investigación le dedico

en primer lugar a Dios, por darme la

oportunidad de vivir y permitirme compartir

gratos momentos de felicidad junto a mis seres

queridos.

A mis padres que me dieron la vida, y quienes

son mi mayor inspiración, a ustedes padres

adorados les dedico todo mi esfuerzo,

constancia y perseverancia de lucha, gracias por

todo lo que hicieron por mí, por sus bendiciones

dadas, sus consejos llenos de amor y por darme

una carrera profesional.

A mis hermanos que siempre estuvieron al

pendiente de mí en todos los momentos, a mi

compañero Galo por su compañerismo y

amistad que hemos formado en toda nuestra

formación profesional.

HENRY.

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x

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TÍTULO: “BALANCE DE LÍNEAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS”

Autores:

Chimborazo Rocha Galo Fernando

Rios Rios Henry Aníbal

RESUMEN

En la actualidad las empresas enfrentan grandes retos para abastecer de servicios y productos

de calidad a los clientes y cada día la competencia absorbe a pasos agigantados el mercado, lo

cual involucra plantear técnicas de mejora que les permita crecer aportando al desarrollo

organizacional. Teniendo como principal objetivo investigar los beneficios que producirá el

Balance de líneas en los procesos productivos de la empresa La Picantina, lo que permitió

indagar información científica acorde al tema seleccionado, validando su aplicación mediante

teorías establecidas de autores que den respaldo a dicha filosofía, definiendo la metodología de

balance de líneas de producción y su factibilidad de aplicación en la empresa desarrollando una

propuesta de evaluación en los procesos productivos. Es así que el balance de líneas es una

herramienta importante para mejorar los procesos de producción y optimización de recursos,

en la empresa La Picantina se evidenció el siguiente problema: el desconocimiento de

herramientas de control en la producción de los productos (Salchichas y Salsas), ocasiona un

bajo nivel de productividad y genera pérdidas en los procesos productivos, por lo que se planteó

la siguiente propuesta de balance de líneas como alternativa de mejora a dicho problema. Para

realizar el proyecto se utilizó métodos de investigación como el científico, el mismo que nos

permitió realizar el planteamiento del problema, además se aplicó los enfoques cualitativo y

cuantitativo, siendo fundamental en el desarrollo de la investigación, obteniendo datos

descriptivos y estadísticos, de la misma manera se obtuvo información de diferente índole de

fuentes bibliográficas, documentales, de campo y datos estadísticos, sustentando la

investigación a realizar. Así mismo se utilizó el método descriptivo y no experimental, del

mismo modo se utilizó técnicas de investigación como la observación y la entrevista,

obteniendo información y datos relevantes sobre los procesos productivos. Para sustentar la

investigación se realizó una profunda sistematización de la metodología de Balance de líneas,

mismos que fue importante para el desarrollo de la misma, analizados los procesos se procedió

a realizar los estudios de tiempos, diagrama de flujo de proceso macro de cada línea de

producción a evaluar, mapa de procesos, cadenas de valor, caracterización de procesos, cálculo

de la ruta crítica, determinación del número de ciclos, tiempo elemental, tiempo normal,

factores de la actuación, factores tolerancias y tiempos estándar, una vez concluido se realizó

el cálculo del índice de productividad, takt time, numero de operarios por estación de trabajo,

capacidad de la línea y se obtuvo la eficiencia esperada, así mismo se efectuó el pronóstico de

costos de mano de obra después de realizar el balanceo de líneas, lo que permitió alcanzar

resultados confiables en todo el procedimiento del contexto investigativo como es la

reubicación del personal por estación de trabajo y la eficiencia de la línea de producción, una

vez terminado el diagnostico se pudo identificar que dicha propuesta dotara de beneficios

oportunos dentro del área de producción, además se identificó impactos económicos y

ambientales. De este modo al acoger dicha filosofía de control la empresa tiende a mejorar el

sistema de producción, optimizara recursos tanto humanos y económicos y su vez mejorara el

nivel de eficiencia productiva.

Palabras clave: Balance de líneas, Líneas de producción, Optimización, Procesos, Tiempo de

ciclo.

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xi

TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES

TITLE: "BALANCE OF LINES IN PRODUCTION PROCESSES"

Authors:

Chimborazo Rocha Galo Fernando

Rios Rios Henry Anibal

ABSTRACT

Today, companies face great challenges to provide quality services and products to customers

and every day the competition absorbs the market by leaps and bounds, which involves raising

techniques of improve

ment that allow them to grow contributing to organizational development. Its main objective is

to investigate the benefits that the Line Balance will produce in the production processes of

the company La Picantina, which allowed to investigate scientific information according to the

selected topic, validating its application through established theories of authors that support this

philosophy, defining The methodology of balance of production lines and its feasibility of

application in the company developing a proposal of evaluation in the productive processes.

Thus the balance of lines is an important tool to improve production processes and optimization

of resources, the company La Picantina showed the

following problem: the lack of control tools in the production of products (sausages and sauces),

Causes a low level of productivity and generates losses in the productive processes, so the

following proposal was proposed for the balance of lines as an alternative to improve this

problem. In order to carry out the project we used research methods such as the scientist, which

allowed us to carry out the problem, and applied the qualitative and quantitative

approaches, being fundamental in the development of the research, obtaining descriptive and

statistical data of the The same information was obtained from different sources of

bibliographical, documentary, field and statistical data, supporting the research to be carried

out. Likewise, the descriptive and non-experimental method was used, as well as research

techniques such as observation and interview, obtaining information and relevant data on

productive processes. In order to support the research, a thorough systematization of the Line

Balance methodology was carried out, which was important for the development of the same,

analyzed the processes, proceeded to perform the time studies, macro process flow diagram of

each line of Production to evaluate, process map, value chains, process characterization, critical

path calculation, determination of number of cycles, elementary time, normal time,

performance factors, tolerance factors and standard times, once completed was performed The

calculation of the productivity index, takt time, number of operators per workstation, capacity

of the line and the expected efficiency was obtained, as well as the forecast of labor costs after

line balancing, Which allowed reliable results to be achieved throughout the procedure of the

research context such as the relocation of personnel by And the efficiency of the production

line, once the diagnosis was completed, it was possible to identify that this proposal would

provide timely benefits within the production area, in addition to identifying economic and

environmental impacts. In this way, by accepting this philosophy of control, the company tends

to improve the production system, optimize both human and economic resources and, at the

same time, improve the level of productive efficiency.

Keywords: Balance of lines, Production lines, Optimization, Processes, Cycle time.

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xii

Universidad

Técnica de CENTRO DE IDIOMAS

Cotopaxi

AVAL DE TRADUCCIÓN

En calidad de Docente del Idioma Inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica

de Cotopaxi; en forma legal CERTIFICO que: La traducción del resumen de tesis al Idioma

Inglés presentado por los señores Egresados de la Carrera de Ingeniería Comercial de la

Facultad de Ciencias Administrativas: RIOS RIOS HENRY ANIBAL, CHIMBORAZO

ROCHA GALO, cuyo título versa "BALANCE DE LÍNEAS EN PROCESOS

PRODUCTIVOS", lo realizó bajo mi supervisión y cumple con una corecta estructura

gramatical del Idioma,

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al peticionario hacer uso del

presente certificado de la manera ética que estimaren conveniente.

Latacunga, agosto del 2017

Atentamente,

Mgs. Sonia Jimena Castro Bungacho

DOCENTE CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS

c.c. 050197472-9

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xiii

ÍNDICE DE CONTENIDO

PORTADA .................................................................................................................................. i

DECLARACIÓN DE AUTORÍA .............................................................................................. ii

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................................. iii

AVAL DEL TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN .............................................. iv

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE TITULACIÓN ............................................................. v

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... vi

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. vii

DEDICATORIA ...................................................................................................................... viii

DEDICATORIA ........................................................................................................................ ix

RESUMEN ................................................................................................................................. x

ABSTRACT .............................................................................................................................. xi

AVAL DE TRADUCCIÓN...................................................................................................... xii

ÍNDICE DE CONTENIDO ..................................................................................................... xiii

ÍNDICE DE TABLAS. .......................................................................................................... xviii

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................................... xx

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................................... xxii

1. INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................................ 1

1.1. Título del proyecto: ............................................................................................................. 1

1.2. Fecha de inicio: .................................................................................................................... 1

1.3. Fecha de finalización: .......................................................................................................... 1

1.4. Lugar de ejecución: ............................................................................................................. 1

1.5. Facultad que auspicia: ......................................................................................................... 1

1.6. Carrera: ................................................................................................................................ 1

1.7. Proyecto de investigación vinculado: .................................................................................. 1

1.8. Equipo de trabajo: ................................................................................................................ 1

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xiv

1.9. Área del conocimiento: ........................................................................................................ 1

1.10. Línea de investigación: ...................................................................................................... 1

1.10.1. Sub líneas de investigación de la carrera: ....................................................................... 1

2. RESUMEN ............................................................................................................................. 2

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................... 4

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ................................................................................... 5

4.1. Beneficiarios directos .......................................................................................................... 5

4.2. Beneficiarios indirectos ....................................................................................................... 5

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 7

6. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 8

6.1. Objetivo general .................................................................................................................. 8

6.2. Objetivos específicos ........................................................................................................... 8

7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS

PLANTEADOS .......................................................................................................................... 9

8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA ............................................................... 10

8.1. Producción ......................................................................................................................... 10

8.1.2. Proceso ........................................................................................................................... 10

8.1.3. Gestión de la producción ................................................................................................ 11

8.2. Administración de operaciones o producción ................................................................... 11

8.2.1. Definición ....................................................................................................................... 11

8.2.2. Administración de la capacidad operativa. ..................................................................... 12

8.2.3. El objetivo de la administración de la producción ......................................................... 12

8.2.4. Enfoque del proceso de producción................................................................................ 13

8.2.5. Pronóstico de las operaciones ......................................................................................... 13

8.2.6. Programación de las operaciones productivas ................................................................ 13

8.2.7. El control de las operaciones productivas ...................................................................... 14

8.2.8. Productividad Parcial ...................................................................................................... 14

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xv

8.3. Estudio de tiempos. ........................................................................................................... 15

8.3.1. Estudio de tiempos y movimientos ................................................................................. 15

8.3.2. Tiempo de ciclo .............................................................................................................. 16

8.3.3. Tiempos productivos ...................................................................................................... 16

8.4. Métodos y tiempos ............................................................................................................ 16

8.4.1. Método continuo ............................................................................................................. 17

8.4.2. Método de regreso a cero................................................................................................ 17

8.4.3. Estudio de movimientos ................................................................................................. 18

8.4.4. Tiempos predeterminados .............................................................................................. 18

8.4.5. Estudio de tiempos por cronómetro ................................................................................ 18

8.4.6. Carga de trabajo (tiempo de la operación)...................................................................... 19

8.4.7. Secuencia de la operación............................................................................................... 19

8.4.8. Puntos críticos ................................................................................................................ 20

8.5. Balanceo de líneas ............................................................................................................. 20

8.5.1 Tipos de balanceo de líneas ............................................................................................. 22

8.5.2. Tipos de líneas de ensamble ........................................................................................... 23

8.5.3. Líneas de producción ...................................................................................................... 25

8.6. Distribución de una línea de producción ........................................................................... 26

8.6.1. Estaciones de trabajo ...................................................................................................... 27

9. MÉTODO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 28

9.1. Sujeto de estudio ................................................................................................................ 28

9.2. Materiales .......................................................................................................................... 28

9.3. Procedimientos .................................................................................................................. 30

9.4. Identificar las Líneas de producción .................................................................................. 30

9.5. Analizar los procesos de las líneas de producción ............................................................ 31

9.5.1 Determinación del número de ciclos a cronometrar ........................................................ 31

9.5.2. Tiempo estándar ............................................................................................................. 32

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xvi

9.5.3. Calificación del desempeño del operario........................................................................ 33

9.5.4. Asignación de suplementos ............................................................................................ 35

9.6. Elaborar el diagnóstico de balance de líneas ..................................................................... 36

9.6.1. Takt Time ....................................................................................................................... 36

9.6.2. Determinación del número de operadores para cada operación ..................................... 37

10. PREGUNTA CIENTÍFICA ................................................................................................ 38

11. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 38

12. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ...................................................... 42

12.1. Reseña histórica de la procesadora de productos cárnicos La Picantina ......................... 42

12.2. Desarrollo del balance de líneas ...................................................................................... 44

12.2.1. Conocimiento del producto de la línea de salchichas ................................................... 45

12.1.4. Análisis de la línea de producción de salchichas .......................................................... 46

12.2.2. Toma de tiempos de la Línea de producción de salchichas .......................................... 48

12.2.3. Caracterización de procesos de la línea de producción de salchichas .......................... 51

12.2.4. Cadena de valor de la línea de producción de salchichas ............................................. 51

12.3. Elaborar el balanceo en la línea de salchichas ................................................................. 78

12.3.1. Configuración de la línea de salchichas balanceada ..................................................... 82

12.4. Conocimiento del producto de la línea de producción de salsas ..................................... 86

12.4.1. Toma de tiempos de la línea de producción de salsas .................................................. 87

12.4.2. Cadena de valor de la línea de producción de salsas .................................................... 90

12.4.3. Toma de tiempos de la línea de producción de salsas ................................................ 102

12.5. Elaborar el balance de líneas para salsas ....................................................................... 106

12.5.1. Configuración de la línea de salsas balanceada .......................................................... 110

12.6. Resultados del balanceo en la línea de producción de salchichas ................................. 112

12.6.1. Plantilla del personal antes de realizar el balanceo .................................................... 113

12.6.2. Plantilla del personal después de realizar el balanceo ................................................ 113

12.6.3. Costos de mano de obra antes de realizar el balanceo de salchichas ......................... 114

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xvii

12.6.3. Costos de mano de obra después de realizar el balanceo de salchichas ..................... 115

12.7. Resultados del balanceo en la línea de producción de salsas ........................................ 116

12.7.1. Plantilla antes de realizar el balanceo de la línea de salsas ........................................ 116

12.7.2. Plantilla después de realizar el balanceo de la línea de salsas .................................... 116

12.7.3. Costos de mano de obra antes de realizar el balanceo de salsas................................. 117

12.7.4. Costos de mano de obra después de realizar el balanceo de salsas ............................ 117

13. IMPACTOS ...................................................................................................................... 118

13.3. Ambiental ...................................................................................................................... 118

13.4. Económico ..................................................................................................................... 119

14. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO ...................................... 120

15. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 121

16. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 122

16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 123

17. ANEXOS .......................................................................................................................... 126

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xviii

ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla 1: Beneficiarios directos e indirectos del proyecto ......................................................... 5

Tabla 2: Beneficiarios indirectos ............................................................................................... 5

Tabla 3: Actividades de los objetivos planteados...................................................................... 9

Tabla 4: Programación de las operaciones productivas .......................................................... 14

Tabla 5: Interpretación de la metodología de balance de líneas .............................................. 29

Tabla 6: Metodología y diseño experimental .......................................................................... 38

Tabla 7: Salchichas elaboradas en la línea de producción La Picantina ................................. 46

Tabla 8: Estudio de tiempos en la línea de salchichas............................................................. 48

Tabla 9: Selección y consumo de la materia prima ................................................................. 53

Tabla 10: Molido de materia prima ......................................................................................... 56

Tabla 11: Procesar la materia prima en el Cutter .................................................................... 59

Tabla 12: Embutido ................................................................................................................. 62

Tabla 13: Cocción y enfriado de salchichas ............................................................................ 65

Tabla 14: Empaque y almacenamiento del producto terminado ............................................. 68

Tabla 15: Ruta crítica de la línea de producción de salchichas ............................................... 70

Tabla 16: Holgura de la línea de producción de salchichas .................................................... 72

Tabla 17: Identificación de la línea de producción de salchichas ........................................... 73

Tabla 18: Estudio de tiempos de la línea de producción de salchichas ................................... 73

Tabla 19: Tiempo elemental de la línea de salchichas ............................................................ 75

Tabla 20: Calificación de la actuación de la línea de producción de salchichas ..................... 76

Tabla 21: Tiempo normal de la línea de producción de salchichas ......................................... 77

Tabla 22: Tiempo estándar de la línea de producción de salchichas ....................................... 77

Tabla 23: Ponderación de producción diaria de salchichas ..................................................... 78

Tabla 24: Cálculo del índice de productividad y número de operarios para la línea de

salchichas. ................................................................................................................................. 79

Tabla 25: Capacidad de la línea de producción de salchichas................................................. 80

Tabla 26: Eficiencia antes del balanceo .................................................................................. 81

Tabla 27: Eficiencia después del balanceo .............................................................................. 81

Tabla 28: Plantilla antes de realizar el balanceo ..................................................................... 82

Tabla 29: Plantilla después de realizar el balanceo ................................................................. 83

Tabla 30: Salsas elaboradas en la línea de producción La Picantina ...................................... 86

Tabla 31: Lectura de tiempos en la línea de producción de Salsas ......................................... 87

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xix

Tabla 32: Proceso de selección de materia prima y cocción ................................................... 91

Tabla 33: Proceso de Envasado ............................................................................................... 94

Tabla 34: Proceso de Almacenamiento producto terminado ................................................... 97

Tabla 35: Ruta crítica de la línea de producción de salsas ...................................................... 99

Tabla 36: Holgura de la línea de producción de salsas ......................................................... 100

Tabla 37: Identificación de la línea de producción de salsas ................................................ 101

Tabla 38: Estudio de tiempos de la línea de producción de salsas ........................................ 102

Tabla 39: Tiempo elemental de la línea de salsas ................................................................. 104

Tabla 40: Calificación de la actuación de la línea de producción de salsas .......................... 104

Tabla 41: Tiempo normal de la línea de producción de salsas .............................................. 105

Tabla 42: Tiempo estándar de la línea de producción de salchichas ..................................... 106

Tabla 43: Cálculo del índice de productividad y número de operarios de la línea de

producción de salsas ............................................................................................................... 107

Tabla 44: Capacidad de la línea de producción de salsas ...................................................... 108

Tabla 45: Eficiencia antes del balanceo ................................................................................ 109

Tabla 46: Eficiencia después del balanceo ............................................................................ 109

Tabla 47: Plantilla antes de realizar el balanceo. .................................................................. 110

Tabla 48: Plantilla después de realizar el balanceo ............................................................... 110

Tabla 49: Plantilla del personal antes de realizar el balanceo ............................................... 113

Tabla 50: Plantilla del personal después de realizar el balanceo........................................... 113

Tabla 51: Costos de mano de obra por día salchichas antes del balanceo ............................ 114

Tabla 52: Costos de mano de obra mensual de salchichas antes del balanceo...................... 114

Tabla 53: Costos de mano de obra por día salchichas después del balanceo ........................ 115

Tabla 54: Costos de mano de obra mensual de salchichas después del balanceo ................. 115

Tabla 55: Plantilla antes de realizar el balanceo de la línea de salsas ................................... 116

Tabla 56: Plantilla después de realizar el balanceo de la línea de salsas .............................. 116

Tabla 57: Costos de mano de obra por día salsas antes del balanceo.................................... 117

Tabla 58: Costos de mano de obra mensual de salsas antes del balanceo ............................. 117

Tabla 59: Costos de mano de obra por día salsas después del balanceo ............................... 117

Tabla 60: Costos de mano de obra mensual de salsas después del balanceo ........................ 118

Tabla 61: Presupuesto ........................................................................................................... 120

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Árbol de Problemas .................................................................................................. 6

Gráfico 2: Método de balance de líneas serial......................................................................... 23

Gráfico 3: Método de balance de líneas paralela..................................................................... 24

Gráfico 4: Método de balance de líneas serial......................................................................... 24

Gráfico 5: Método de balance de líneas en forma de U .......................................................... 25

Gráfico 6: Distribución de una línea de producción ................................................................ 27

Gráfico 7: Logotipo La Picantina ............................................................................................ 43

Gráfico 8: Organigrama estructural la Picantina ..................................................................... 44

Gráfico 9: Metodología de Balance de Líneas ........................................................................ 45

Gráfico 10: Proceso de producción Salchichas ....................................................................... 47

Gráfico 11: Mapa de procesos de la línea de producción de salchichas. ................................ 49

Gráfico 12: Distribución de la planta La Picantina ................................................................. 50

Gráfico 13: Cadena de valor del proceso de selección y consumo de materia prima ............. 52

Gráfico 14: Cadena de valor del proceso de molido de materia prima ................................... 55

Gráfico 15: Cadena de valor del proceso de Cutteado de materia prima ................................ 58

Gráfico 16: Cadena de valor del proceso de Embutido de producto terminado ...................... 61

Gráfico 17: Cadena de valor del proceso de cocción y enfriamiento de producto terminado 64

Gráfico 18: Cadena de valor del proceso de empaque y almacenamiento de producto

terminado .................................................................................................................................. 67

Gráfico 19: Ruta crítica del proceso de producción de salchichas .......................................... 71

Gráfico 20: Diagrama de Gantt de la línea de producción de salchichas ................................ 72

Gráfico 21: Promedio de la línea de producción de embutidos............................................... 74

Gráfico 22: Desviación estándar de la línea de producción de embutidos .............................. 75

Gráfico 23: Acomodo de operarios de la línea de producción de salchichas .......................... 84

Gráfico 24: Metodología de Balance de líneas para la línea de producción de Salsas ........... 85

Gráfico 25: Mapa de procesos de la línea de producción de salsas ......................................... 88

Gráfico 26: Diagrama de flujo de la línea de producción de salsas ........................................ 89

Gráfico 27: Cadena de valor del proceso de selección de materia prima y cocción ............... 90

Gráfico 28: Cadena de valor del proceso de envasado de producto terminado....................... 93

Gráfico 29: Cadena de valor del proceso de almacenamiento de producto terminado ........... 96

Gráfico 30. Ruta crítica del proceso de producción de salsas ............................................... 100

Gráfico 31: Diagrama de Gantt de la línea de producción de salsas ..................................... 101

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Gráfico 32: Promedio de la línea de producción de salsas .................................................... 103

Gráfico 33: Desviación estándar de la línea de producción de embutidos La Picantina ....... 103

Gráfico 34: Acomodo de operarios en la línea de producción de salsas ............................... 111

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ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Ubicación de la planta ............................................................................................ 126

Anexo 2: Capacidad instalada ................................................................................................ 127

Anexo 3: Área de proceso de Salchichas. .............................................................................. 129

Anexo 4: Evidencia del Proceso de Selección de materia prima ........................................... 130

Anexo 5: Evidencia del Proceso de molido ........................................................................... 131

Anexo 6: Evidencia del Proceso de Cutteado. ....................................................................... 132

Anexo 7: Evidencia del Proceso de Embutido ....................................................................... 133

Anexo 8: Evidencia del Proceso de Cocción y enfriamiento ................................................. 134

Anexo 9: Evidencia del Proceso de Empaque y almacenamiento ......................................... 135

Anexo 10: Área de proceso de Salsas .................................................................................... 136

Anexo 11: Evidencia del Proceso de Selección de materia prima y cocción de Salsas ......... 137

Anexo 12: Evidencia del Proceso de Envasado de Salsa ....................................................... 138

Anexo 13: Evidencia del Proceso de Almacenamiento de producto terminado .................... 139

Anexo 14: Entrevista dirigida al gerente de la empresa La Picantina.................................... 140

Anexo 15: Tabla para la determinación del número de ciclos Maytag – Company .............. 142

Anexo 16: Porcentaje del factor de la actuación .................................................................... 143

Anexo 17: Sistema de suplementos por descanso porcentajes de los tiempos básicos .......... 144

Anexo 18: Tiempos de las operaciones de la línea de producción de salchichas .................. 145

Anexo 19: Tiempos de las operaciones de la línea de producción de salsas ......................... 146

Anexo 20: Factor tolerancias de la línea de producción de salchichas .................................. 147

Anexo 21: Factor tolerancias de la línea de producción de salsas ......................................... 148

Anexo 22: Ponderación del factor de actuación salchichas ................................................... 149

Anexo 23: Ponderación del factor de actuación salsas .......................................................... 150

Anexo 24: Hoja de vida tutora ............................................................................................... 151

Anexo 25: Hoja de vida autor 1 ............................................................................................. 153

Anexo 26: Hoja de vida autor 2 ............................................................................................. 154

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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Título del proyecto:

Balance de líneas en procesos productivos.

1.2. Fecha de inicio:

El presente proyecto se empezó a elaborar desde Abril del año 2016

1.3. Fecha de finalización:

El proyecto a elaborar está planificado terminar en dos semestres, teniendo como fecha límite

Agosto del 2017.

1.4. Lugar de ejecución:

El proyecto tendrá efecto en; Latacunga Sector Colaisa, parroquia San Buenaventura

1.5. Facultad que auspicia:

Ciencias Administrativas

1.6. Carrera:

Ingeniería Comercial.

1.7. Proyecto de investigación vinculado:

Vinculación de balanceo de líneas en la producción.

1.8. Equipo de trabajo:

Chimborazo Rocha Galo Fernando

Ríos Ríos Henry Aníbal

Tutor: Ing. Silvia Altamirano

1.9. Área del conocimiento:

Producción

1.10. Línea de investigación:

Administración y economía para el desarrollo humano y social.

1.10.1. Sub líneas de investigación de la carrera:

Administración y economía.

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2. RESUMEN

En la actualidad las empresas enfrentan grandes retos para abastecer de servicios y productos

de calidad a los clientes y cada día la competencia absorbe a pasos agigantados el mercado, lo

cual involucra plantear técnicas de mejora que les permita crecer aportando al desarrollo

organizacional.

El principal objetivo investigar los beneficios que producirá el Balance de líneas en los procesos

productivos de la empresa La Picantina, lo que permitió indagar información científica acorde

al tema seleccionado, validando su aplicación mediante teorías establecidas de autores que den

respaldo a dicha filosofía, definiendo la metodología de balance de líneas de producción y su

factibilidad de aplicación en la empresa desarrollando una propuesta de evaluación en los

procesos productivos.

Es así que el balance de líneas es una herramienta importante para mejorar los procesos de

producción y optimización de recursos, en la empresa La Picantina se evidenció el siguiente

problema: el desconocimiento de herramientas de control en la producción de los productos

(Salchichas y Salsas), ocasiona un bajo nivel de productividad y genera pérdidas en los procesos

productivos, por lo que se planteó la siguiente propuesta de balance de líneas como alternativa

de mejora a dicho problema.

Para realizar el proyecto se utilizó métodos de investigación como el científico, el mismo que

nos permitió realizar el planteamiento del problema, además se aplicó los enfoques cualitativo

y cuantitativo, siendo fundamental en el desarrollo de la investigación, obteniendo datos

descriptivos y estadísticos, de la misma manera se obtuvo información de diferente índole de

fuentes bibliográficas, documentales, de campo y datos estadísticos, sustentando la

investigación a realizar. Así mismo se utilizó el método descriptivo y no experimental, del

mismo modo se utilizó técnicas de investigación como la observación y la entrevista,

obteniendo información y datos relevantes sobre los procesos productivos.

Para sustentar la investigación se realizó una profunda sistematización de la metodología de

Balance de líneas, mismos que fue importante para el desarrollo de la misma, analizados los

procesos se procedió a realizar los estudios de tiempos, diagrama de flujo de proceso macro de

cada línea de producción a evaluar, mapa de procesos, cadenas de valor, caracterización de

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procesos, cálculo de la ruta crítica, determinación del número de ciclos, tiempo elemental,

tiempo normal, factores de la actuación, factores tolerancias y tiempos estándar, una vez

concluido se realizó el cálculo del índice de productividad, takt time, numero de operarios por

estación de trabajo, capacidad de la línea y se obtuvo la eficiencia esperada, así mismo se

efectuó el pronóstico de costos de mano de obra después de realizar el balanceo de líneas, lo

que permitió alcanzar resultados confiables en todo el procedimiento del contexto investigativo

como es la reubicación del personal por estación de trabajo y la eficiencia de la línea de

producción, una vez terminado el diagnostico se pudo identificar que dicha propuesta dotara de

beneficios oportunos dentro del área de producción, además se identificó impactos económicos

y ambientales.

De este modo al acoger dicha filosofía de control la empresa tiende a mejorar el sistema de

producción, optimizara recursos tanto humanos y económicos y su vez mejorara el nivel de

eficiencia productiva.

Palabras clave: Balance de líneas, Líneas de producción, Optimización, Procesos, Tiempo de

ciclo.

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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente trabajo investigativo tiene como propósito conocer los principales beneficios tras

realizar el diagnóstico de balance de líneas en la empresa La Picantina, mediante el análisis se

identificó problemáticas que involucra desfases en los procesos productivos, al realizar la

investigación de balanceo de líneas se pretende ajustar los desequilibrios identificados

sistemáticamente, nivelando todas las actividades otorgándoles un mejor flujo de operaciones

lo cual reducirá pérdidas en las operaciones y tiempos improductivos en las estaciones de

trabajo.

La determinación de los sistemas productivos en las empresas es el eje principal para su óptimo

funcionamiento, mediante el correcto diagnóstico de balanceo de líneas la empresa objeto de

estudio se beneficiará en conjunto con los empleados en cuanto que con un sistema de trabajo

bien estructurado jerarquizado y eficiente las actividades se verá menos forzosas, de igual

manera la empresa podrá mantener un sistema bien ordenado de operarios en cada línea de

producción, esto disminuirá en sí, tiempos improductivos y actividades innecesarias,

aprovechando al máximo la mano de obra de todos los empleados y de esta manera ajustar los

procesos a través de un método sistematizado lo cual permita alcanzar la productividad diaria

esperada en un tiempo efectivo.

A través de la investigación se da a conocer los beneficios que traerá consigo el balance de

líneas en los procesos productivos, las empresas que opten implementar dicha herramienta se

verán beneficiadas generando ventajas competitivas, tomando en cuenta el factor tiempo y

recursos utilizados para la producción, de esta manera se evaluará el desempeño de cada

operario manteniendo simultáneamente la optimización de los procesos de producción

mediante previos análisis que se realiza dentro del mismo generando impactos económicos y

ambientales, a su vez responsabilidad, capacidad de mejora y análisis de los elementos que

intervienen en el entorno productivo. El aporte que traerá consigo al realizar este proyecto es el

mejor rendimiento en los procesos productivos, evitar tiempos improductivos, una mejor

ubicación de los operarios en las estaciones de trabajo mediante la herramienta adecuada de

control, al analizar dicha herramienta permitió conocer los beneficios e incrementar la

productividad y a su vez la optimización de recursos.

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4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

4.1. Beneficiarios directos

Los beneficiarios directos del proyecto de investigación son los propietarios de la empresa

procesadora de productos cárnicos La Picantina, debido a que la conforman solo familia, la

empresa posee cinco accionistas y de la misma manera el Talento Humano de la organización.

Tabla 1: Beneficiarios directos e indirectos del proyecto

Denominación. Total.

Propietarios de la

empresa.

5

Trabajadores 8

Total 13

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores

4.2. Beneficiarios indirectos

Los beneficiarios indirectos tras realizar el estudio de Balance de Líneas en la empresa

procesadora de productos cárnicos La Picantina, lo conforman todos los distribuidores directos

e indirectos de materia prima, insumos, materiales, entre otros. De la misma forma los clientes

actuales.

Tabla 2: Beneficiarios indirectos Denominación. Total.

Proveedores. 82

Clientes actuales. 495

Total 577

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores

Para obtener los beneficiarios indirectos, se acudió a la empresa y se indago la información

necesaria de clientes y proveedores, debido a que la investigación está dirigida a un solo sector

los beneficiarios indirectos se detallan en la tabla antes mencionada (Ver tabla 2).

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6

Gráfico 1: Árbol de Problemas

Fuente: Propia.

Elaborado por: Investigadores.

Desconocimiento de

herramientas de

medición en la

productividad

Sobre asignación de

actividades a los

trabajadores

Incumplimiento de las

tareas asignadas

Bajo rendimiento de los

procesos productivos

Bajo rendimiento de los

trabajadores

Demoras en las estaciones

de trabajo

Existencia de tiempos

ociosos.

Retrasos en los procesos

productivos.

Causa

Bajo nivel de eficiencia en la empresa procesadora de productos cárnicos La

Picantina.

Efecto

6

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5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Bajo nivel de eficiencia en la empresa procesadora de productos cárnicos La Picantina.

En la empresa procesadora de productos cárnicos La Picantina al no manejar las herramientas

necesarias para complementar el control de la productividad, la empresa empieza a obtener

desequilibrios en los procesos, generando tiempos improductivos y retrasos inoportunos lo que

genera un bajo rendimiento en las líneas de producción, para ello se requiere realizar un

adecuado análisis de balanceo de líneas como herramienta fundamental que permita la

optimización de la producción reduciendo tiempos y recursos, esto permitirá la obtención de un

mejor rendimiento de los operarios.

Es evidente las problemáticas en los procesos productivos al no aplicar el balanceo de líneas u

otras herramientas que permita controlar la productividad en la empresa principalmente dentro

del departamento de producción, en cuanto que al no realizar previas evaluaciones la empresa

objeto de estudio tiende a generar pérdidas de tiempos en las áreas de trabajo, por la

sobreasignación de actividades empleado al personal operativo, lo que dificulta la fluidez de

los procesos en las líneas de producción.

La empresa en la actualidad se ve afectada en el cambio de su entorno, por lo cual es

indispensable cambiar la filosofía de trabajo dentro de los procesos productivos y a su vez

permita enfrentar los problemas competitivos para predominar en el mercado, este problema

surge por el desconocimiento del balanceo de líneas de producción, esto crea demoras en las

estaciones de trabajo, provocando rendimientos no esperados en los procesos al no aprovechar

el máximo rendimiento del personal produciendo, lo que genera tiempos improductivos.

Una vez realizado el diagnóstico en la línea de producción de salchichas y salsas, se pudo

detectar problemáticas que afectan a la secuencia del proceso productivo, aquellos desfases

provocan desequilibrios en las actividades que intervienen en las líneas de producción, que a su

vez evita la continuidad del operador en la próxima estación de trabajo, generando pérdidas de

tiempos y costos improductivos, mediante el correcto análisis del balanceo de líneas se

incrementará la rentabilidad con la mínima inversión posible, los cuales son los principales

beneficiarios de este estudio, a su vez las empresas que opten incursionar con esta herramienta.

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6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo general

Investigar los beneficios que producirá el Balance de líneas en los procesos productivos

de la empresa La Picantina.

6.2. Objetivos específicos

Indagar información científica sobre balance de líneas, validando su aplicación

mediante teorías establecidas de autores acorde al tema a investigar.

Definir la metodología de balance de líneas de producción y su factibilidad de aplicación

en la empresa La Picantina.

Desarrollar la propuesta de evaluación en los procesos productivos de la empresa La

Picantina, a través del balance de líneas.

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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

Tabla 3: Actividades de los objetivos planteados

Objetivo 1

Indagar información científica

sobre balance de líneas,

validando su aplicación

mediante teorías establecidas

de autores acorde al tema a

investigar.

Actividad

Establecer ideas de diferentes temas que

nos ayude a validar nuestra

investigación.

Indagar la información obtenida para

plasmar la idea principal y el punto de

partida del proyecto de investigación.

Evaluar las ideas sobre la investigación a

realizar para iniciar el proceso de

investigación.

Resultado de la actividad

Redacción de la sustentación

teórica y de herramientas que se

utilizarán en la investigación.

Técnicas e instrumentos

Búsquedas bibliográficas.

Recolección de datos.

Entrevistas.

Consulta a expertos.

Objetivo 2.

Definir la metodología de

balance de líneas de

producción y su factibilidad de

aplicación en la empresa La

Picantina.

Actividad

Estudiar y practicar la metodología

seleccionada para el levantamiento de

procesos

Resultado de la actividad.

Metodología y parametrización de

la misma

Técnicas e instrumentos.

Determinar la adecuada metodología que

permita desarrollar de mejor manera la

investigación.

Objetivo 3

Desarrollar la propuesta de

evaluación en los procesos

productivos de la empresa La

Picantina, a través del balance

de líneas.

Actividad

Contribuir con la herramienta idónea que

facilite el diagnostico de los procesos

mencionados

Resultado de la actividad.

Resultados obtenidos en base a la

herramienta seleccionada

(Balance de líneas)

Técnicas e instrumentos.

Las técnicas e instrumentos a aplicar para el

levantamiento de procesos en el análisis de

balance de líneas es la observación, ficha de

observación y para validar dicho instrumentos

aplicaremos el flujo grama de procesos donde

se detalla minuciosamente las actividades a

realizar

Fuente: Propia. Elaborado por: Investigadores.

9

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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA

En la fundamentación teórica se detalla las temáticas que se utiliza para analizar la

investigación, con el principal objetivo de alcanzar una estructura sistematizada para dar

sustentación al tema propuesto.

8.1. Producción

La producción es la combinación entre la mano de obra, materia prima y procesos que mediante

una secuencial composición de actividades transforman la materia prima a productos

terminados. Ruiz (2013) afirma que la producción: “Es la creación de bienes y servicios que se

obtiene de la materia prima directa e indirecta que pasa por un estricto proceso de fabricación,

garantizando calidad, eficiencia y eficacia en los productos terminados” (p.15).

Es un proceso sistematizado donde se transforma materia prima en productos terminados,

involucrando tres actividades básicas que son ingresos de materia prima, procesos de

producción y salida del producto terminado, una vez concluido con dicha actividad podemos

decir que la producción de un bien está completamente culminada, pero al momento de elaborar

dicho bien se involucra varias teorías que se deben estudiar para poder conocer su

funcionamiento por medio de las suposiciones existentes.

8.1.2. Proceso

Un proceso se refiere a una parte cualquiera de una organización que toma insumos y los

transforma en productos que según espera tendra un valor más alto que los insumos

originales. Ciertos bienes son el producto del proceso, no obstante el producto de muchos

procesos son ciertos servicios, dentro de los procesos encontramos los siguientes tipos:

Amortiguador: Se entiende como un espacio de almacenamiento entre etapas, en el cuál

se coloca el producto de una etapa antes de que se use en una etapa que se encuentra más

adelante. La amortiguacion permite que las etapas operen de forma independiente.

Bloqueo: Se presenta cuando las actividades de la etapa se deben detener por que el

artículo recien terminado no se puede dépositar en ningun lugar.

La privacidad: Se presenta cuando las actividades de una etapa se deben detener por que

no hay trabajo. (Aquilano, 2009, p.166)

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Se entiende por procesos de producción al conjunto de actividades realizadas en cada estación

de trabajo hasta la obtención de un producto terminado, dentro de las organizaciones los

procesos son evaluados mediante cada actividad realizada dentro del mismo, esto permite

poseer un control claramente definido.

8.1.3. Gestión de la producción

En las empresas industriales la aplicación de producción es la clave para asegurar el éxito.

Por lo tanto, en estas empresas su componente más importante es la producción, siendo

fundamental que las empresas dispongan de un adecuado control y planificación

manteniendo un oportuno y optimo nivel de productividad. (Ruiz, 2013, p.15)

La aplicación de la gestión de la producción en todas las empresas es fundamental para alcanzar

el éxito, por lo que se necesita producir responsablemente empleando medidas de evaluación y

acciones de mejora que permite controlar y planificar, para que el desarrollo de las empresas

cada vez alcance un nivel óptimo.

En otros términos, es necesario manifestar que la gestión de la producción es una serie de

herramientas administrativas, que al utilizarlo de manera adecuada se puede propagar los

niveles de la productividad en cualquier empresa, de tal manera en términos generales se

centraliza en la planificación, demostración, ejecución y revisión de todos los procesos en

diferentes maneras y así lograr que el producto sea de excelente calidad.

8.2. Administración de operaciones o producción

8.2.1. Definición

La administración de las operaciones se entiende como el diseño, operación y la mejora

de los sistemas que crean y entregan los productos y los servicios primarios de una

empresa, esto tiene un amplio campo funcional de la empresa formando una clara línea

de responsabilidades administrativas, representa la aplicación de métodos cuantitativos

para la toma de desiciones en todos los campos. (Chase, 2009, p.7)

La administración de las operaciones se entiende como la adecuada planificación y diseño de

los procesos que se emplea dentro de cada área de trabajo, en las organizaciones la mejora de

procesos es un factor importante a estudiar, en cuanto que implica una serie compleja de

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métodos que a su vez mediante técnicas de evaluación se analiza las áreas que involucra la

administración de las operaciones.

8.2.2. Administración de la capacidad operativa.

Para definir la capacidad operativa e parafraseado con el autor que, la capacidad es la facultad

que posee una empresa para obtener, almacenar o dar cabida en las industrias, la capacidad se

lo define a la cantidad que se produce en un tiempo determinado, en un sistema específico de

producción, es necesario recalcar que al hablar de capacidad se debe tomar en cuenta los

insumos, recursos necesarios para producir y los productos terminados, esto se debe considerar

debido a que al momento de producir la empresa tomara en cuenta la capacidad real de

producción y lo que se pretende producir en un determinado periodo. (Jacobs, 2009, p.146)

8.2.3. El objetivo de la administración de la producción

Las dimensiones básicas en las que una empresa puede enfocar su sistema de producción:

Bajos costos de producción (materiales, fuerza de trabajo, entregas, desperdicios, etc.),

mejores tiempos de entrega (justo a tiempo), mejor calidad de las manufacturas y

servicios (Calidad y confiabilidad del producto), innovación y flexibilidad (sistema de

producción con gran capacidad adaptarse a nuevas tecnologías. (Ruiz, 2013, p.17)

Todas las empresas planifican sus propios objetivos lo cual les permite ser sólidas en sus

procesos a realizar, aquel objetivo tiene que ver principalmente en la producción de bienes o

servicios utilizando materia prima de calidad, y de esta manera elaborar productos que satisface

las expectativas de los clientes en lo que se refiere a costos. En la actualidad no todas las

empresas se enfocan a un mismo sistema de producción, debido a que en su mayoría se basan

a los criterios que mostraremos a continuación.

Para lograr aquellos objetivos mencionados en las teorías es necesario reconocer que no todos

se pueden aplicar con el mismo valor de éxito, cabe recalcar que en su mayoría es necesario

sacrificar los costos bajos de producción con el fin de obtener la productividad necesaria en el

tiempo necesario.

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8.2.4. Enfoque del proceso de producción

La administración de operaciones es el área de estudio que provee los conocimientos,

modelos y herramientas para la toma de decisiones en el diseño, operación y mejora del

sistema productivo. Según el enfoque emprendedor indica que. La administración de

operaciones está relacionada con la planeación y control de un proceso de conversión.

Incluyen la adquisición de insumos y luego la verificación de transformación en productos

y servicios que los clientes demandan. Así mismo indicamos que también es entendida como

la administración de las líneas de producción, basada en áreas funcionales de nivel gerencial.

(Ruiz, 2013, p.19)

Es importante conocer que el enfoque de gestión de procesos cumple un rol transcendental

siendo pertinente mencionar que, mediante un adecuado enfoque de procesos las empresas

reducen los costos productivos manteniendo eficacia y por ende resultados notorios en sus

procesos, evitando costos extremos y productos de mala calidad, de tal manera al planificar

adecuadamente se pretende identificar el origen de los procesos erróneos.

De acuerdo a las orientaciones enfocadas podemos entender que la administración de

operaciones consiste en una adecuada selección de insumos, que a lo posterior pasen a ser

procesados cumplimento los requerimientos establecidos en las áreas de trabajo, y por

consiguiente cumplir los estándares establecidos en los procesos de producción.

8.2.5. Pronóstico de las operaciones

Para Ruiz (2013) en su texto se refiere que “el pronóstico de las operaciones productivas dentro

de la empresa es poder anticiparse en el tiempo para saber el resultado de los objetivos y metas

de la empresa, o tratar de reducir o eliminar el riesgo e incertidumbre” (p.21).

El pronóstico de las operaciones productivas es todo lo referente a la anticipación del tiempo

con respecto a las actividades realizadas, de tal manera que se puede presenciar cual será el

resultado de los objetivos y metas planteadas dentro de la empresa tratando de eliminar los

riesgos e incertidumbre, cabe recalcar que los pronósticos son factores muy importantes dentro

de las empresas para un adecuado proceso de planeación y control.

8.2.6. Programación de las operaciones productivas

La Programación de las operaciones productivas se considera como la fase de puesta en

marcha de la planificación. La Programación está a lo largo del tiempo relacionadas con

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los tiempos para ejecutar las operaciones productivas, pues con estas se asignan los

proyectos, actividades, tareas o clientes, los recursos necesarios y disponibles. (Ruiz,

2013, p.26)

La programación de las operaciones se considerada importante en el proceso de producción, en

cuanto se puede definir las fases que deben ser planificadas convirtiendo decisiones que a lo

largo del tiempo relacionadas con las operaciones tienden a obtener medidas productivas,

evidenciando la importancia estratégica que posee las operaciones en las empresas.

Para el diseño de un sistema de programación de operaciones se requiere plantear las siguientes

actividades secuencialmente.

Tabla 4: Programación de las operaciones productivas

Asignar actividades, medios de

producción y personal a los

puestos de trabajo u otros

puntos específicos.

Determinará la secuencia

idónea para el cumplimiento de

las actividades, establecer

régimen de prioridades.

Iniciar la realización del trabajo

programado.

Vigilar el estado de las

actividades a medida se vayan

cumpliendo.

Ser expedito en los envíos de

las actividades retrasados.

Revisar el programa a la luz de cualquier

cambio.

Fuente: Ruiz. R (2013) (p, 26)

8.2.7. El control de las operaciones productivas

Toda empresa antes de iniciar sus operaciones debe medir todas las acciones a tomar,

para que en un momento del curso de operaciones pueda detectar las fallas y así

corregirlas, para eso del control debe de tener un nivel estratégico, a medida que aumenta

el tamaño de la empresa el control se vuelve más complejo y por lo tanto es difícil de

controlarlo. (Ruiz, 2013, p.32)

El control de las operaciones productivas consiste en tomar acciones específicas para medir las

actividades que se realiza en cada proceso, es necesario mencionar que para medir las

operaciones productivas se debe evaluar inventarios, finanzas y administración de la

producción.

8.2.8. Productividad Parcial

Medina (2007) nos manifiesta que la productividad parcial “Es la proporción que existe entre

un resultado y una clase de insumo. Por ejemplo, productividad de la mano de obra” (p.23).

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La productividad parcial es considerada como la proporción de un cierto volumen de

producción, en este caso cierta cantidad producida frente a la mano de obra obtenida, a esto se

lo considera productividad parcial.

8.3. Estudio de tiempos.

El estudio de tiempos es el procedimiento utilizado para medir el tiempo requerido por

un trabajador calificado quien trabajando a un nivel normal de desempeño realiza una

tarea conforme a un método especificado. En la práctica el estudio de tiempos incluye,

por lo general, el estudio de métodos, además sostiene que los expertos tienen que

observar los métodos mientras realizan el estudio de tiempos buscando oportunidades de

mejoramiento. (Rodríguez, 2011, p.15)

Para interpretar adecuadamente el estudio de tiempos, partimos desde su definición que es una

adecuada técnica de medición de trabajos, esta técnica es empleada para determinar los tiempos

que una persona dispone al momento de ejecutar una actividad dentro del área de trabajo.

8.3.1. Estudio de tiempos y movimientos

Meyers (como se citó en Pérez, 2014) indica que el estudio de tiempos y movimientos

consiste en el análisis de la situación actual de la empresa, con respecto a los factores que

intervienen en el proceso de producción, la distribución de planta, la maquinaria y el

equipo utilizados en las líneas de producción, el manejo de materiales, el personal, la

duración de las jornadas de trabajo y las condiciones ambientales, ya que debe existir una

adecuada combinación de estos factores para lograr una producción eficiente (p.7).

En el estudio de tiempos y movimientos se evalúa sistemáticamente los tiempos establecidos

para cada actividad dentro del área de trabajo y los movimientos que se realiza para cumplirlo,

esta actividad se realiza con el fin de optimizar los recursos y de por medio definir estándares

que involucre el crecimiento de la productividad, el proceso para la medición de tiempos y

movimientos empieza desde la evaluación de tiempos, selección del proceso y evaluación del

trabajo, una vez realizado los temas expuestos se procede a la aplicación de las herramientas

para mejorar falencias identificadas y reajustar procesos o simplemente reemplazarlos por

otros.

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8.3.2. Tiempo de ciclo

Al mismo tiempo que el primer producto avanza hacia la siguiente estación, ingresa uno

nuevo a la línea y así sucesivamente, una vez la línea se cargó completamente ingresará

un nuevo producto y saldrá un nuevo producto y saldrá uno terminado al final, a tiempos

constantes, con la misma frecuencia, esta es el tiempo de ciclo. (Fucci, 2014, p.76)

En el proceso de producción se distribuye secuencias de trabajo dónde cada producto cuenta

con tiempos específicos y procesos, a ello se lo denomina tiempos de ciclo, el producto que

cumple con su proceso debe ser retirado para que, de paso al siguiente, dando por terminado su

ciclo de fabricación.

8.3.3. Tiempos productivos

Al analizar los tiempos productivos se hace referencia al proceso dónde se involucra el

producto, maquinaria y mano de obra, es decir desde que se está empezando a preparar la

actividad para el proceso de un bien y finaliza cuando el producto ya está listo y terminado.

Para Fucci (2014) manifiesta que los tiempos productivos “Es el tiempo que necesita el

producto para ser ensamblado, los mismos son determinados e incluyen los tiempos de

preparación de cada estación” (p.77).

8.4. Métodos y tiempos

Meyers (como se citó en Moreno, Pérez, Torres, & limón, 2014) indica que el estudio de

tiempos y movimientos consiste en el análisis de la situación actual de la empresa, con

respecto a los factores que intervienen en el proceso de producción, la distribución de

planta, la maquinaria y el equipo utilizados en las líneas de producción, el manejo de

materiales, el personal, la duración de las jornadas de trabajo y las condiciones

ambientales, ya que debe existir una adecuada combinación de estos factores para lograr

una producción eficiente. (p,7)

Guzmán (2013) manifiesta que “El estudio de los métodos de trabajo y la medición de sus

tiempos es una técnica de organización básica utilizada para multitud de aplicaciones. A través

de esta técnica se pueden descubrir carencias que de otra forma es difícil detectar” (p.23).

Los estudios de tiempos en el proceso productivo proporcionan ventajas de amplio desarrollo

en las actividades, ya que se puede identificar ciertas escaseces de monitoreo que significa un

desequilibrio dentro de los procesos de producción, teniendo en cuenta que a simple vista es

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muy difícil identificar posibles desequilibrios en las actividades que se desarrolla para cumplir

cada proceso.

Al hablar de métodos para medición de tiempos de trabajo es necesario partir desde la

perspectiva de quién lo aplica, ya que se pretende llegar a un resultado viable que demuestre

efectividad en los procesos ejecutados, garantizando solidez y desarrollo en las áreas de trabajo

al momento de producir.

8.4.1. Método continuo

Sancho, (2008) afirma que “El método continuo se emplea para tareas que son muy concretas,

que son difíciles de dividir en subtareas, luego consiste en dejar que el cronómetro correr desde

que se empieza la tarea hasta que se termina, registrando el tiempo total” (p.97).

Se aplica el método continuo en las actividades que dificulta obtener datos exactos ya que no

existe un control específico en su recorrido, se realiza de esta manera por la complejidad de

registro, lo cual se procede a controlar desde que inicia la actividad y se para el cronómetro en

su término, obteniendo un valor general cronometrado.

8.4.2. Método de regreso a cero

En el método de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación de cada subtarea, y

luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento el cronómetro

parte de cero. El tiempo final será la suma de los tiempos de cada subtarea en la que se

ha dividido la tarea. (Sancho, 2008, p.101)

En el método de regreso a cero se pretende recolectar información exacta en lo que se refiere a

toma de tiempos en las actividades, aquel método es muy práctico en las operaciones que se

realiza dentro del área de producción en el campo de aplicación, por lo que los procesos de

producción de salchicha y salsas requieren de un control especifico, cada actividad debe ser

registrada con tiempos exactos tomando referencia el tiempo de inicio y el tiempo de

finalización, a su término se reinicia el cronometro para registrar nuevas actividades y nuevos

tiempos.

Los dos métodos que se describió anteriormente son de gran importancia para el levantamiento

de tiempos y movimientos, contienen diferencias únicamente por la complejidad de las

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actividades, pero al aplicarlos se obtiene los mismos resultados que son control y obtención de

tiempos en los procesos.

8.4.3. Estudio de movimientos

Es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo humano al

ejecutar un trabajo. Su objeto es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar

y acelerar los eficientes. Por medio del estudio de movimientos, el trabajo se lleva a cabo

con mayor facilidad y aumenta el índice de producción. (Guzman, 2013, p.24)

Los estudios de movimientos permite identificar cuidadosamente desequilibrios existentes al

momento de que una persona realice actividades dentro de su área de trabajo, cabe recalcar que

los estudios de movimientos tiene como objetivo principal reducir al máximo las actividades

muertas, es decir actividades que se valore como pérdida de tiempo dentro del área de trabajo.

Se considera que al realizar un adecuado monitoreo de tiempos dentro de cada proceso se

garantiza la efectividad, obteniendo como resultado elevados índices de productividad en los

menores tiempos posibles.

8.4.4. Tiempos predeterminados

Los tiempos predeterminados, son una reunión de tiempos estándares válidos asignados

a movimientos fundamentales y grupos de movimientos que no pueden ser evaluados de

forma precisa con los procedimientos ordinarios para estudio de tiempos con cronómetro.

Éstos son el resultado de estudiar una gran muestra de operaciones diversificadas con un

dispositivo de medición de tiempo, como una cámara de cine o de video grabación capaz

de medir lapsos muy pequeños de tiempo. (Rodríguez, 2011, p.16)

Los tiempos predeterminados son considerados como la asimilación del total de los tiempos

estándares que no cambia, lo cual son asignados a movimientos elementales y grupos de

movimientos que en su totalidad no son evaluados de forma precisa mediante procedimientos

habituales para su respectivo estudio de tiempos cronometrados.

8.4.5. Estudio de tiempos por cronómetro

El equipo mínimo requerido para llevar a cabo un estudio de tiempos comprende

básicamente un cronómetro, un tablero o paleta y una calculadora. Sin embargo, la

utilización de herramientas más sofisticadas como las máquinas registradoras de tiempo,

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las cámaras de video y cinematográficas en combinación con equipo y programas

computacionales, se emplean con éxito. manteniendo algunas ventajas con respecto al

cronómetro. (Rodríguez, 2011, p.16)

Para llevar a cabo un estudio de tiempos, se requiere de dispositivos tecnológicos tales como

dispositivos básicos o cronómetro, un tablero de registro o calculadora, sin embargo, existen

herramientas aún más sofisticadas para registrar tiempos como son cámaras de videos,

programas computacionales, entre otras aquellas opciones son más efectivas tomando como

referencia al cronómetro.

8.4.6. Carga de trabajo (tiempo de la operación)

La hoja de operación estándar muestra la carga de trabajo que el supervisor quiere asignar

a cada uno de los subordinados. El supervisor debe definir el tiempo objetivo de cada

operación unitaria, A través de su realización por un operador promedio. Ya teniendo un

tiempo para cada operación unitaria, deberá distribuir la carga de trabajo entre todos los

operadores, de acuerdo al Takt time de producción. (Sancho, 2008, p.95)

Para llevar a cabo esta alternativa el administrador de la empresa en conjunto con el supervisor

de producción y operarios deben asignar actividades de acuerdo a los procesos que involucran

en la elaboración de un bien, definiendo los tiempos objetivos que se deben cumplir para

realizar esta actividad, se debe conocer los tiempos estándar, lo cual permitirá distribuir las

operaciones y cargas de trabajos a los operarios de acuerdo al Takt Time de producción.

8.4.7. Secuencia de la operación

Rodríguez (2011) manifiesta que “El supervisor debe clarificar la secuencia de operación y la

ruta de desplazamientos, por ejemplo, la secuencia de ensamble de las partes, la carga de partes

a una máquina, etc” (p. 15).

Para asignar las secuencias de las operaciones es necesario conocer cada proceso y sus

actividades que intervienen, el supervisor del área de producción deberá asignar las secuencias

de las operaciones o las rutas de desplazamiento de acuerdo al grado de dificultad que estas

presentan, ejemplo para la elaboración de las salchichas y salsas que son los puntos críticos a

mejorar se debe basarse mediante la elaboración de diagramas de flujo, siendo la forma

adecuada de graficar las secuencias de los procesos y sus tiempos específicos.

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8.4.8. Puntos críticos

El cuarto elemento de la operación estándar son los puntos críticos. Con ellos se consigue

la calidad, facilidad y seguridad en la operación. Para poder lograr estos resultados se

debe considerar el ingenio y la intuición para definirlos. Es importante clarificar los

puntos críticos de la operación, para después enseñarla a los operadores y hacer que las

respeten, y así poder tener el mismo nivel de habilidad. (Sancho, 2008, p. 95)

Para determinar los puntos críticos es necesario conocer el nivel de eficiencia que la línea de

producción posee, para llevar a cabo aquella alternativa y ponerlo en práctica en los procesos

se procede a la elaboración de las rutas críticas mediante diagramas de Gantt y gráficas de

precedencias, esto permite identificar con exactitud el error, es necesario identificar los puntos

críticos del proceso y dar a conocer al personal operativo y hacer que se trabaje para obtener

mejoras incrementando el nivel de productividad.

8.5. Balanceo de líneas

El balance o balanceo de líneas es una de las herramientas más importantes para el control

de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende la

optimización de ciertas variables que afectan la productividad de un proceso, variables

tales como los son los

El Balanceo de líneas consiste en la agrupación de las actividades secuenciales de trabajo

en centros de trabajo, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de la mano de obra

y equipo y de esa forma reducir o eliminar el tiempo ocioso. (Auccapure ,2016, p.4)

El balance de líneas permite determinar el número de operarios que se asignan a cada

estación de trabajo de la línea de producción para cumplir con una tasa de producción

determinada. También permite determinar la eficiencia de la línea, y de esta forma saber

qué tan continua es la línea o módulo de producción. (Rodríguez, 2011, p.25)

En su concepto más refinado la producción en línea, es una disposición de áreas de trabajo

donde las operaciones consecutivas están colocadas inmediata y mutuamente adyacentes,

donde el material se mueve continuamente a un ritmo uniforme a través de una serie de

operaciones equilibradas que moviéndose el producto hacia el fin de su elaboración a lo

largo de un camino razonadamente directo. (Arredondo, Carrillo, Guerra & Solís, 2013,

p.5)

Establecer una línea de producción balanceada requiere de una juiciosa consecución de

datos, aplicación teórica, movimiento de recursos e incluso inversiones económicas. Por

ende, vale la pena considerar una serie de condiciones que limitan el alcance de un

balanceo de línea, dado que no todo proceso justifica la aplicación de un estudio del

equilibrio de los tiempos entre estaciones. Tales condiciones son:

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Cantidad: El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para cubrir la

preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo de preparación de la

línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la producción

(teniendo en cuenta la duración que tendrá el proceso).

Continuidad: Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un

aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y sub ensambles. Así como

coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas en los equipos

involucrados en el proceso.

Equilibrio: Se deben asignar operaciones a cada operador por igual en cuestión de

tiempo, esto adquiere decir que no se le dará a un operador más tiempo productivo que

otro. Que son los tiempos estándar, en los cuales se tomaran para el balanceo. (Auccapure,

2016 afirma, p.1)

El balanceo de líneas es una herramienta que permite evaluar y analizar los movimientos

productivos que se van desarrollando dentro del área de producción de las organizaciones, de

esta manera se puede evidenciar la magnitud que engloba la herramienta al momento de ser

diagnosticada, es necesario mencionar que al realizar un adecuado seguimiento de procesos se

podrá obtener resultados favorables dentro de una área de trabajo, ya que para cada proceso que

se va realizando es necesario analizar y evaluar midiendo los riesgos, falencias productivas y

tiempos que involucran al adecuado desarrollo en los distintos niveles productivos

organizacionales, el balanceo de líneas se enfoca principalmente a alinear las actividades

realizadas al mismo ritmo en todas las líneas de trabajo o por lo menos que se compaginen entre

sí pero que todas vayan a un ritmo esperado, es decir que no exista desestabilidad en el

cumplimiento de tiempos por procesos.

Es necesario mencionar que en todas las empresas transformadoras de materia prima a

productos terminados es importante realizar estudios los cuales involucren las principales líneas

de producción, las empresas van operando con regularidad cumpliendo su rol, pero depende de

la eficiencia y rendimiento lo que hace más productiva y competitiva a nivel institucional, en

la empresa procesadora de productos cárnicos la Picantina se vio la necesidad de realizar un

diagnóstico enfocado al área de producción, en el proceso se observó los principales

movimientos productivos y la situación actual que la empresa atraviesa, en base a ello y

mediante un minucioso levantamiento de procesos, tiempos y movimientos se conseguirá

identificar problemáticas que van de la mano tanto administrativo como en el área de

producción, lo cual involucra tomar decisiones concretas en base a lo identificado surgiendo la

necesidad de estudiar y diagnosticar su estado actual mediante la herramienta de balance de

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líneas, ya que se considera un método viable y efectivo para alcanzar constantemente la

eficiencia esperada.

El balanceo de líneas es una herramienta importante que permite controlar la producción de

manera adecuada, teniendo en cuenta que al aplicarlo y evaluarlo la línea de producción tiende

a ser aún más equilibrada, cabe recalcar que a su vez depende de la optimización de variables

como son inventarios, tiempos de fabricación, entre otros.

Tras la implementación del balanceo de líneas producción se afirmó lo prescrito en las temáticas

investigadas, manifestando la importancia que posee el análisis en los procesos productivos y

por consiguiente generar resultados positivos en la medición de los tiempos que involucra

desarrollar las actividades dentro de las líneas de producción.

8.5.1 Tipos de balanceo de líneas

Hay tres tipos de balanceo de línea; el tradicional, el de peso posicional y el heurístico, a

continuación, se explica brevemente cada uno. (Alí, 2006)

Tradicional, se balancea dependiéndose del tiempo de la estación más tardada, la cual

marcará el tiempo mayor de tiempo de ciclo por estación.

Peso posicional, se saca el tiempo posicional de cada operación y se acomodan en orden

descendiente de modo que las de mayor tiempo sean las estaciones que se atiendan

primero en el reparto de operaciones.

Heurístico, se realiza dependiendo de la cantidad de operadores o de estaciones que se

tengan para hacer el balance de esa línea.

Estos tres tipos de métodos de balanceo de línea, los cuales se basan en el diagrama PERT.

(p.16)

El método Tradicional, el cual consiste en balancear o crear estaciones de trabajo en base

a la operación o actividad más tardada, sin que ninguna otra estación rebase el tiempo de

dicha actividad. (Alí, 2006)

Pasos:

a. Realizar el diagrama PERT.

b. Tomar la actividad más tarda.

c. Agrupar las actividades de acuerdo al tiempo de ciclo (en este caso lo actividad más

tarda).

Método Heurístico, este método consiste en trabajar con las condiciones con las que se

cuentan, es decir, con el número de operadores disponibles. Es este caso se determina el tiempo

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de ciclo de acuerdo a la división de la sumatoria de todos los tiempos estándar de las operaciones

entre el número de operadores. En este método si se pude rebasar el tiempo máximo del tiempo

del ciclo. (Alí, 2006)

Pasos:

a. Realizar el diagrama PERT.

b. Determinar el tiempo de ciclo, el máximo y el mínimo.

c. Agrupar las actividades de acuerdo a los rangos del tiempo de ciclo.

Método de Peso Posicional, cosiste en hacer una relación entre los tiempos de las actividades

secuenciales de acuerdo a su tiempo y al diagrama PERT, el tiempo de ciclo de este método se

determina mediante la siguiente relación, Tiempo de ciclo: (Tiempo disponible) / (Producción).

En este método no se puede rebasar el tiempo de ciclo. (Alí, 2006)

8.5.2. Tipos de líneas de ensamble

Línea serial. - Las estaciones son colocadas en serie a lo largo de un mecanismo de

transporte (banda transportadora), en donde las tareas pasan consecutivamente de una

estación a la próxima. Las líneas de ensamble con estaciones de trabajo en serie tienen la

desventaja de ser inflexibles cuando se requiere aumentar o disminuir la capacidad de

producción de la línea para ajustarse a cambios en demanda y cuando se desea

manufacturar otra variedad de productos. (Delchambre, 2016)

Para la presente investigación se tomó en cuenta los diferentes tipos de investigación de balance

de líneas, de tal manera se podrá realizar el diagnóstico de manera adecuada enfocándonos al

tipo de estudio a realizar, se eligió el adecuado de acuerdo a la actividad que la empresa objeto

de estudio realiza.

Gráfico 2: Método de balance de líneas serial

Fuente: (DRADÁ, 2013).

Líneas con estaciones en paralelo. - Se tiene dos o más estaciones idénticas que realizarán en

paralelo las mismas tareas, por tanto, los equipos requeridos para ejecutar las tareas deben

instalarse tantas veces como estaciones en paralelo existan en la línea.

Estación 1 Estación 2

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Gráfico 3: Método de balance de líneas paralela

Estación 1 Estación 2 Estación 5

Estación 4b

Estación 4a

Estación 3

Fuente: (DRADÁ, 2013)

Las estaciones en paralelo pueden ser usadas para solucionar el problema que se presenta

cuando se tienen tareas indivisibles y la duración total es mayor que el tiempo de ciclo, ya que

el valor promedio de la duración de la tarea se reduce proporcionalmente al número de

estaciones.

Líneas circulares/cerradas. - Se puede tener una banda transportadora circular/cerrada

que sirva a todas las estaciones, en esta banda las piezas están circulando mientras son

tomadas por los operarios que al terminar de procesar las piezas las colocan de vuelta

sobre la banda, excepto el que realiza la última tarea que las deposita fuera de la banda

transportadora. (Ali, 2006)

Gráfico 4: Método de balance de líneas serial

Fuente: (DRADÁ, 2013)

Línea en forma de U.- Este tipo de línea tiene la característica de que la primera y la

última estación de trabajo están cerca formando una “U”. Este tipo de diseño facilita la

comunicación entre los operarios de la línea y la retroalimentación cuando ocurren

problemas de calidad. También resulta muy eficiente en aquellos casos donde se requiere

la producción de una mezcla de productos con demanda relativamente pequeña de cada

uno de ellos. (Alí, 2006)

Las líneas en U son un resultado de la introducción del principio de producción justo-a-tiempo

(JIT) dado que esta disposición de las estaciones hace más flexible el sistema de producción,

.

Estación 1

Estación 2

Estación 3

Estación 4

Estación 5

Estación 6

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las estaciones pueden trabajar en dos segmentos de la línea de manera que estén de frente una

a la otra. Esta configuración puede resultar en un mejor balance para la carga de las estaciones,

dado que el número de combinaciones tareas-estación es más grande.

Gráfico 5: Método de balance de líneas en forma de U

Tarea i - 2

Tarea i +2

Tarea i

Tarea i - 1

Tarea i + 1

Estación 1 Estación 2 Estación 3

Fuente: (DRADÁ, 2013)

8.5.3. Líneas de producción

Se constituye simplemente en una gran mesa de trabajo, o varias secuenciales en las

cuales operan personas o máquinas, las líneas pueden estar constituidas tanto por personas

que emplean pequeñas herramientas portátiles (línea de montaje manual) como maquinas

totalmente automáticas (líneas automatizadas) o por combinaciones manuales y

automáticas. (Fucci, 2014, p.74)

Las líneas de producción son secuencias de actividades que dan lugar a la producción de

bienes y servicios determinados. Suponen una combinación determinada de insumos, una

cantidad de trabajo, de materias primas y de equipo e instalaciones necesarios para

producir un lote de producto en un periodo dado. (Vargas, 2006, p.4)

Vargas (como se citó en Arciniega, Pérez, Torres, & Limon , 2014) Las líneas de

producción son secuencias de actividades que dan lugar a la producción de bienes y

servicios determinados. Suponen una combinación determinada de insumos, una cantidad

de trabajo, de materias primas, de equipo e instalaciones necesarios para producir un lote

de producto en un período dado. (p.19)

Vargas et al. (2014) Señalan que el aspecto más interesante en el diseño de una línea de

producción consiste en repartir las tareas de modo que los recursos productivos estén

utilizados de la forma más ajustada posible, a lo largo de todo el proceso. El problema del

equilibrado de líneas de producción consiste en subdividir todo el proceso en estaciones

de producción o puestos de trabajo donde se realizarán un conjunto de tareas, de modo

que la carga de trabajo de cada puesto se encuentre lo más ajustada y equilibrada posible

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a un tiempo de ciclo. Por tanto, se dice que una línea de producción está bien balanceada

cuando los tiempos de espera entre una estación y otra son inexistentes. (p.19)

El balanceo de líneas equilibrado permite mantener las actividades de forma directa con

respecto a los trabajadores, en si al evaluar los movimientos que se desea realizar en conjunto

con los operarios y las máquinas, ya sean manuales o automáticas es necesario conocer los

movimientos mediante evaluaciones asignadas a cada operario, porque al hablar de líneas de

producción se hace referencia a la distribución de las tareas seleccionadas, que se va

desarrollando de forma ordenada en las áreas de trabajo mediante la agrupación de procesos,

supervisando las operaciones y actividades que se realiza en los procesos de producción en un

determinado tiempo.

Las líneas de producción son consideradas a un conjunto de actividades que se realiza dentro

de las áreas que conforman una estación de trabajo, cada persona se encuentra previamente

establecida cumpliendo procesos secuenciales con la ayuda de maquinarias y equipos que

ayudan al desarrollo equilibrado de cada actividad, al terminar con cada actividad que involucra

el proceso se obtiene los resultados esperados que es obtener el producto terminado y listo para

ser retirado de la línea.

8.6. Distribución de una línea de producción

Consiste en la selección de las líneas de producción para proporcionar una carga de trabajo

estipulando procesos y tiempos, los productos se mueven de forma automática al ser la

maquinaria automatizada, pero se puede mencionar que en la actualidad las industrias manejan

aquellos procesos que lo único que requieren es una adecuada distribución y manejo de los

recursos. Pérez & Olguín (2014) afirman:

En una línea de producción, el producto generalmente se mueve en forma automatizada,

tal como una banda de transportación, a través de una serie de estaciones de trabajo hasta

que se complete.

Esta es la manera en que se ensamblan los automóviles, y se producen los aparatos de

televisión y los hornos, o las hamburguesas de comida rápida. (p.11)

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27

Gráfico 6: Distribución de una línea de producción

Fuente: Pérez. O (2014) (p. 11)

8.6.1. Estaciones de trabajo

Esta parte del trabajo puede estar compuesta por una sola tarea o por varias, una vez

finalizadas las tareas encargadas a una estación, el producto avanza hacia la siguiente, en

la cual se realizará otra serie de tareas con o sin el agregado de partes y así sucesivamente

hasta la última estación de la cual saldrá el producto terminado. (Fucci, 2014, p.75)

Son determinados lugares de trabajo dónde una o varias personas realizan sus actividades en un

determinado tiempo, para que el producto manipulado prosiga a la siguiente área en el cual

será ejecutada de forma ordenada, hasta que termine el proceso de fabricación y por ende se

obtenga un producto terminado, es necesario reconocer que las estaciones de trabajo están

completamente equipadas para que la persona que se encuentre en dicho lugar pueda ejecutar

su actividad de forma rápida sin necesidad de perder el tiempo mediante eventualidades

interrumpidas, es necesario conocer que las estaciones de trabajo en las empresas de producción

los denominan cerradas, por el motivo que solo existe espacio para realizar una sola actividad

hasta su término y empezar otra nueva.

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28

9. MÉTODO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

En el siguiente capítulo se explica detalladamente el orden lógico de la investigación a realizar,

así mismo se detalla los recursos tecnológicos utilizados, tales como los diferentes softwares y

los pasos a seguir para obtener el balance de líneas como se muestra a continuación.

9.1. Sujeto de estudio

La presente investigación se realizó en la ciudad de Latacunga, sector de Bellavista San

Buenaventura, su giro principal es la transformación de productos cárnicos en productos

terminados, aquella factoría elabora y comercializa salchichas y salsas de tomate, el estudio se

realiza a las dos líneas de producción.

9.2. Materiales

Para realizar la investigación se utilizó diferentes instrumentos y materiales.

Software Visio. - Se utilizó la presente herramienta para representar los diagramas de flujo de

los procesos.

Cronómetro. - Se utilizó el cronómetro para la toma de tiempos de los operarios, se debe

mencionar que la toma de tiempos es muy importante, siendo el punto de partida para realizar

el estudio de balance de líneas.

Software Excel. - En Excel se realizó los cálculos estadísticos pertinentes.

Tablas de Tolerancias de la OIT. - Se utilizó la tabla de la Organización Internacional del

Trabajo, para identificar elementos que afectan a los operarios al realizar sus actividades, dichos

factores se los denominan tolerancias.

Tablas de factor de la actuación. – Se utilizó para evaluar cuatro factores determinantes que

intervienen en el diagnóstico como son habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia de

acuerdo al sistema Westinghouse.

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29

Tabla 5: Interpretación de la metodología de balance de líneas

Metodología de Balance de Líneas

Proceso Descripción

Identificar la línea de producto En el presente punto, se procede a identificar todas las actividades

que interviene en los procesos de las líneas de producción a

diagnosticar en la empresa La Picantina

Analizar el proceso de la línea Se ejemplifica todas las operaciones que interviene en las líneas de

producción.

Toma de tiempo de las

operaciones

Para realizar el levantamiento de tiempos se tomó cinco muestras,

ya que resalta las especificaciones del autor. Método de la Maytag-

Company.

Realizar el mapa de procesos Se detallan los procesos estratégicos, operativos y de apoyo que

van dela mano en el proceso productivo.

Realizar la cadena de valor Es necesario conocer todos los procesos y subprocesos que

involucra la línea de producción, de esta manera se puede

determinar el orden jerárquico de la línea de producción.

Realizar la caracterización de

procesos

Se detalla el proceso, objetivo, alcance, recursos, actividades,

entradas, salidas, descripción del proceso, proveedores del proceso,

clientes del proceso, producto del proceso y responsables del

proceso.

Graficar la ruta critica Para realizar la gráfica de precedencias se agrupo todas las

actividades que involucra en cada estación de trabajo, con los

tiempos exactos de demora obteniendo resultados específicos, las

holguras son igual a cero lo cual nos indica que los procesos son

secuenciales, y que para obtener un producto.

Factor actuación Para obtener esta calificación se acudió al Sistema Westinghouse.

Tiempo normal Se calcula de la siguiente manera: tiempo elemental multiplicarlo

por la calificación del desempeño de la actuación que se le dará

a cada operación, el resultado dividido entre 100.

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥

=Tiempo Elemental ∗ Calificacion de actuación.

100

Factor de tolerancia Para obtener esta calificación se acudió a la tabla de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Takt time El tiempo takt time se realizó dividiendo el total en minutos de la

jornada de trabajo, sobre el lote de producción emitido por la

administración. Para realizar el cálculo se utilizó la siguiente

fórmula.

𝐓𝐚𝐤𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 =Tiempo disponible

Unidades demandadas

Número de operadores teóricos El número de operadores se calcula multiplicando el tiempo

estándar por el índice de producción y dividiéndolo entre la

eficiencia la cual se tomó de 95%; el argumento para tomar dicha

eficiencia es que los operadores que se encuentran en la línea de

producción tienen demasiada antigüedad y experiencia en su

trabajo diario, basándose en estos aspectos la empresa pretende

alcanzar la eficiencia antes mencionada. (Niebel, 2009)

Para la operación a realizar se tomó la siguiente fórmula.

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𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬

=Tiempo estandar ∗ Índice de producción

Eficiencia

Índice de producción El cálculo del índice de productividad se dividide las unidades que

se produce en el día, sobre el tiempo disponible de la jornada de

trabajo.

𝐈𝐏 =Unidades a fabricar

Tiempo disponible de un operario

Capacidad de la línea

𝐂𝐋

=Total de segundos por día ∗ No. de operadores por operación

Tiempo estandar por operación

Donde:

CL= Capacidad de la línea

La capacidad de producción es el volumen máximo que una línea de

producción genera, mediante la utilización de recursos materiales,

humanos y tecnológicos.

Eficiencia

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚

=Minutos estándar por operación

Minutos estándar permitidos por operación∗ 100

Configurar la línea balanceada En este proceso se establece el número necesario en cada estación

de trabajo y sean reacomodados el personal, permitiendo

incrementar la eficiencia en las estaciones.

Fuente: Propia.

Elaborado por: Investigadores.

9.3. Procedimientos

Para dar validez a la problemática que se planteó dicha filosofía de balance de líneas, enseguida

se representa el procedimiento a seguir y de esta manera dar posibles mejoras en las líneas de

producción diagnosticadas.

9.4. Identificar las Líneas de producción

En el presente punto, se procede a identificar todas las actividades que interviene en los

procesos de las líneas de producción a diagnosticar en la empresa La Picantina, se realizó esta

actividad para conocer las distintas operaciones que realizan cada operario en el proceso, para

validar dicho proceso se justificó toda la información obtenida para seguir con el procedimiento

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propuesto, entre la información más relevante se descubrió la capacidad instalada, condiciones

de trabajo, herramientas que utilizan, materia prima directa e indirecta, entre otros.

9.5. Analizar los procesos de las líneas de producción

Luego de describir los pasos anteriores, se conceptualiza las distintas operaciones que

interviene en las líneas de producción de salchichas y salsas, es así que se logró comprender

detalladamente todo el proceso productivo. En la etapa de análisis de la línea, se tomó en cuenta

la secuencia que existe en las operaciones, ejemplificando en la matriz de caracterización de

procesos, diagramas de flujo, mapa de procesos, cadena de valor, cálculo de ruta crítica,

holguras, grafica de procedencias, en el cual se graficó las predecesoras de las operaciones.

9.5.1 Determinación del número de ciclos a cronometrar

Para realizar el levantamiento de tiempos se tomó cinco muestras, ya que resalta las

especificaciones del autor, que manifiesta que si el rango de tiempo supera los cinco minutos

se debe realizar cinco lecturas. El levantamiento de tiempos es muy importante para determinar

el tiempo elemental, tiempo normal y tiempo estándar. Lo cual se determinó para realizar el

balance de líneas.

Método de la Maytag-Company: La Maytag-Company emplea el siguiente

Procedimiento para estimar el número de observaciones necesarias:

1. Toma de lecturas: diez lecturas para ciclos de dos minutos o menos y cinco lecturas

para ciclos superiores a dos minutos.

2. Determinación del intervalo R, o sea, el valor máximo H, del estudio de tiempos, menos

el valor mínimo L= R=(H-L).

3. Determinación de la media X, o sea, la suma de las lecturas dividida por el número de

ellas (5 o 10). Esta media se obtiene aproximadamente dividiendo por dos la suma de los

valores mayor y menor, o sea, X= (H+L) / 2.

4. Determinación de R / X, o sea, el intervalo dividido por la media.

5. Determinación del número de lecturas necesario, según la tabla de la Maytag –

Company. Se desciende por la primera columna hasta encontrar el valor de 𝑅

𝑋 se sigue

horizontalmente hasta hallar el número de lecturas necesario, según el tamaño de la

muestra escogida (5 o 10). Para un nivel de confianza del 95% y precisión + 10%, se

divide por cuatro el número hallado.

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6. Continuación de las lecturas hasta que se alcanza el número de ellas indicado. (Niebel,

2009, p.105)

9.5.2. Tiempo estándar

Se lo conoce como el tiempo que un operario requiere para ejecutar una actividad, incluyendo

factores determinantes adicionales al esfuerzo que involucra para ejecutar dicha tarea. Para

calcular el tiempo estándar, primero se debe conocer el tiempo normal, es decir lo que un

operario se demora en realizar una actividad sin tomar en cuenta elementos adicionales de

trabajo.

Se considera como tiempo estándar al tiempo ya establecido para realizar una actividad, para

cualquier eventualidad es necesario comprender que para la aplicación del tiempo estándar en

una actividad involucra los métodos o equipos de trabajo, condiciones de trabajo y las

habilidades que la persona posee sobre la actividad que va a realizar específicamente. Niebel

(2009) afirma:

Al tiempo requerido para un operario totalmente calificado y capacitado, trabajando a

paso normal y realizando un esfuerzo promedio para ejecutar la operación se llama tiempo

estándar de esa operación.

Para calcular el tiempo estándar, es necesario conocer antes el tiempo normal, el cual se

calcula de la siguiente manera: tiempo elemental multiplicarlo por la calificación del

desempeño de la actuación que se le dará a cada operación, el resultado dividido entre

100.

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 =Tiempo Elemental ∗ Calificacion de actuación.

100

Una vez obtenido el tiempo normal, enseguida se calcula el tiempo estándar,

considerando las tolerancias necesarias para la realización de cada actividad.

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 = Tiempo Normal ∗ (1 + suplemento)

Rodríguez (2011) explica a la definicion de tiempo de la siguiente manera “Un tiempo estándar

es una función de la cantidad de tiempo necesaria para desarrollar una unidad de trabajo, usando

equipos y métodos de datos bajo ciertas condiciones de trabajo y por un trabajador que posee

habilidad sobre el trabajo”. (p.21)

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En primer plano se procede a calcular el tiempo estándar, el cual interviene varios elementos

como son tiempo elemental o promedio, calificación de la actuación, tiempo normal y factor

tolerancia. Se representa en la siguiente ecuación.

𝐓𝐒 = Tiempo normal ∗ Factor Tolerancia

Donde:

TS= Tiempo estándar

TN= Tiempo normal

FT= Factor de tolerancias

Cada elemento antes mencionado, se efectúo de la siguiente manera.

Se detalló el tiempo elemental o promedio, se obtuvo de la suma de todas las lecturas que se

realizó en la empresa, en esta operación se determina el tiempo promedio (media) que se debe

demorar en ejecutar los procedimientos. Dicha actividad se realizó por separado como se puede

observar en cada proceso.

Para calcular el tiempo normal se requiere de los tiempos normales y posterior se multiplica

por el factor de la actuación, como se observa en la siguiente fórmula.

𝐓𝐍 = Tiempo elemental ∗ calificación de la actuación

9.5.3. Calificación del desempeño del operario

Debido a que el tiempo real requerido para ejecutar cada elemento del estudio depende en un alto

grado de la habilidad y esfuerzo del operario, es necesario ajustar hacia arriba el tiempo normal

del operario bueno y hacia abajo el del menos capacitado. Por lo tanto, antes de dejar la estación

de trabajo, el analista debe de dar una calificación justa e imparcial al desempeño en el estudio.

En un ciclo corto con trabajo repetitivo, es costumbre aplicar una calificación al estudio completo,

o una calificación promedio para cada elemento.

La calificación de la actuación es el paso más importante del procedimiento de medición de

trabajo, ésta, es una técnica para determinar con equidad el tiempo requerido para que el operario

normal ejecute una tarea después de haber registrado los valores observados de la operación en

estudio.

Según el sistema el esfuerzo o empeño se define como una "demostración de la voluntad para

trabajar con eficiencia". El empeño es representativo de la rapidez con la que se aplica la

habilidad, y puede ser en alto grado por el operario. Pueden distinguirse seis clases representativas

de rapidez aceptable: deficiente, aceptable, regular, bueno, excelente y excesivo. Al excesivo se

le asigna valor de +13% hasta -17%.

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Las condiciones a que se ha hecho referencia en este procedimiento de calificación de la

actuación, son aquellas que afectan al operario y no a la operación. Las condiciones serán

calificadas como normales o promedio cuando las condiciones se evalúan en comparación con la

forma en la que se hallan generalmente en la estación de trabajo. Se han enumerado 6 clases

generales de condiciones que van desde más 6% hasta menos 7% estas condiciones de estado

general se denominan ideales, excelentes, buenas, regulares, aceptables y deficientes.

El último de los cuatro factores es la consistencia del operario. La consistencia del operario debe

evaluarse mientras se realiza el estudio. Los valores elementales de tiempo que se repiten

constantemente indican consistencia perfecta; hay seis clases de consistencia: perfecta, excelente,

buena, regular, aceptable, y deficiente, asignando el valor más 4% a la consistencia perfecta y de

menos 4% a la deficiente.

Por lo que el sistema Westinghouse es considerado uno de los más sencillos para la calificación

de la actuación del operario, es por tal motivo que fue el sistema que se utilizó para la realización

del proyecto mismo que hace referencia a lo siguiente: En este método se consideran cuatro

factores al evaluar la actuación del operario, que son la habilidad, esfuerzo o empeño, condiciones

y consistencia. (Niebel, 2009, p.50)

Es necesario mencionar que, para realizar una investigación efectiva, el investigador debe tomar

en cuenta elementos que permite evaluar el desempeño y la habilidad del operario que está a

cargo de las actividades en cada estación de trabajo, al realizar la investigación se debe ajustar

el nivel de operaciones de acuerdo a la capacidad del operario, dando calificaciones justas

evaluando la efectividad que el operario demuestra en su trabajo a realizar.

La operación a realizar sobre la calificación del operario depende de la capacidad u experiencia

que el individuo demuestra al cumplir sus actividades en cada estación de trabajo, un operario

capaz de realizar su trabajo se lo considera como aquella persona que posee la experiencia

esperada y que acopla rápidamente a las circunstancias que representa sus actividades diarias.

En el proceso de investigación la calificación de los factores de la actuación son elementos

fundamentales en el procedimiento de cotejo de trabajo, por lo que se puede determinar con

mayor exactitud el tiempo requerido para que un operario ejecute una actividad de manera

oportuna.

Cada uno de los factores de la actuación cumplen un rol especifico en el desarrollo de la

investigación, la calificación a fijar depende de la habilidad que demuestra el operario al realizar

su trabajo, para realizar las calificaciones se toma en cuenta las siguientes alternativas de

ponderación de la calificación que son deficiente, aceptable, regular, buena, excelente y

extrema. La persona encargada de realizar la investigación, calificará dichos estándares de

acuerdo al grado de aceptación que el operador demuestre al realizar sus actividades operativas.

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La calificación de la actuación se determinó utilizando el sistema Westinghouse, donde

intervienen cuatro elementos como son la destreza, el esfuerzo o empeño con la que se realiza

la actividad, las condiciones en las cuales se ejecuta las actividades y la consistencia, aquel

proceso se realizó utilizando la tabla de los factores de la actuación Westinghouse, el total de

las calificaciones se suma y se añade 1 para obtener el factor de la actuación.

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = 1 + suma de las calificaciones

9.5.4. Asignación de suplementos

La adición de un margen o tolerancia al tener en cuenta las numerosas interrupciones,

retrasos y movimientos lentos producidos por la fatiga inherente a todo trabajo. Se debe

asignar un margen o tolerancia al trabajador para que el estándar resultante sea justo y

fácilmente mantenerle por la actuación del trabajador medio a un ritmo normal continuo;

las tolerancias se aplican para cubrir tres amplias áreas, que son las demoras personales,

la fatiga y los retrasos inevitables.

Las tolerancias se aplican a tres categorías del estudio que son:

Tolerancias aplicables al tiempo total de ciclo. Tolerancias aplicables solo al tiempo de

empleo de la máquina. Tolerancias aplicables al tiempo de esfuerzo. (Niebel, 2009, p.55)

La asignación de suplementos a los operarios que realizan sus actividades de manera

interrumpida consiste en dar un margen de tiempo a sus necesidades extras dentro de su jornada

de trabajo, existen diversas clases de interrupciones que se debe tomar en cuenta al momento

de realizar la presente investigación, tales como tiempos que requiere una persona para realizar

sus actividades biológicas, para beber agua, por fatiga y por ultimo tiempos inesperados, tales

como son fallas de la maquinaria que se utiliza en el área de trabajo, interrupciones por

reuniones de personal y variaciones en la utilización de los suministros.

Tras realizar el cálculo de factores de la actuación, es indispensable obtener el tiempo por

factores tolerancias, para obtener dichas ponderaciones se acudió a la tabla de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), sumando los porcentajes de acuerdo a la observación que se

realizó y las condiciones a las que se acogen los empleados. Para realizar el cálculo se utilizó

la siguiente ecuación.

𝐅𝐓 =100

(100 − ∑Tol)

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En donde:

FT= Factor de tolerancias

∑tol= Sumatoria de tolerancias

A su término del cálculo del factor tolerancias se procede a obtener el tiempo estándar, para el

presente procedimiento se aplica la siguiente fórmula.

𝐅𝐓 = 𝐓𝐍 ∗ [100

100 − ∑Tol]

En donde:

TN= Tiempo normal

∑tol= Sumatoria de las tolerancias

9.6. Elaborar el diagnóstico de balance de líneas

Para continuar con el estudio de balance de líneas se requiere realizar el cálculo de takt time,

sirve para interpretar los tiempos de demora en cada línea de producción, los tiempos de ciclo

de cada uno y para calcular el número de trabajadores por estación de trabajo, aquel calculo va

de la mano con los cálculos anteriores realizados.

9.6.1. Takt Time

Es una técnica de control de actividades que permite conocer el tiempo real de un operador al

momento de producir una unidad, se utilizó este método en los procesos de producción de la

empresa.

El Takt time es el tiempo en el que se debe obtener una unidad de producto. Es un término

muy conocido en la manufactura el cual se utiliza para establecer el tiempo que se debe

tardar en completar una unidad para cumplir con la demanda. (Ortiz, 2006, p.76)

El tiempo takt time se realizó dividiendo el total en minutos de la jornada de trabajo, sobre el

lote de producción emitido por la administración. Para realizar el cálculo se utilizó la siguiente

fórmula.

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𝐓𝐚𝐤𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 =Tiempo disponible

Unidades demandadas

Enseguida se realizó el cálculo del índice de productividad, dividiendo las unidades que se

produce en el día, sobre el tiempo disponible de la jornada de trabajo.

𝐈𝐏 =Unidades a fabricar

Tiempo disponible de un operario

Luego de realizar el cálculo del índice de productividad, se procede a determinar el número de

operarios teóricos necesarios por línea de producción, así mismo la distribución del personal en

cada estación de trabajo. Para el número de operarios se aplicó la siguiente fórmula.

9.6.2. Determinación del número de operadores para cada operación

Cada operación o actividad deben contar con los operarios necesarios para la ejecución de los

mismos.

Para calcular el número de operadores necesarios para el arranque de la operación se

aplica la siguiente fórmula. (Pacheco, 2014)

En donde:

NO= Número de operadores para la línea

IP= Índice de producción También se usa el editor

𝐍𝐎 =Tiempo estandar ∗ Indice de productividad

Eficiencia

En donde:

IP= Índice de productividad

NO= Número de operadores.

Enseguida se determina la capacidad en cada línea de producción de la empresa. Aplicando la

siguiente fórmula.

𝐍𝐎 =Total de segundos por día ∗ No. de operadores por operacion

Tiempo estandar por operación

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Donde:

CL= Capacidad de la línea

La capacidad de producción es el volumen máximo que una línea de producción genera,

mediante la utilización de recursos materiales, humanos y tecnológicos.

Luego de realizar el cálculo de la capacidad de la línea, se obtiene la eficiencia mediante la

siguiente formula.

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =Minutos estándar por operación

Minutos estándar permitidos por operación∗ 100

10. PREGUNTA CIENTÍFICA

¿El Balance de líneas incide directamente en el cálculo de la eficiencia en los procesos

productivos de las empresas?

11. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tabla 6: Metodología y diseño experimental

N° Técnicas Instrumentos

1

La observación

Ficha de observación, Ficha de toma de tiempos.

Matriz de caracterización de procesos.

Levantamiento de procesos.

Sistema Westinghouse.

Formato de la OIT.

2 Entrevista Guión de la entrevista .

Fuente: Propia.

Elaborado por: Investigadores.

Basado en la metodología del Balance de Líneas, siendo una herramienta que abarca temáticas

interesantes para la medición de procesos en las diferentes líneas de producción, se tomó en

cuenta las actividades secuenciales que intervienen en cada proceso a través del análisis del

balance de líneas.

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Enfoque.

Cualitativo. – Para la presente investigación se utilizó el enfoque cualitativo, ya que se

procedió a estudiar la realidad del fenómeno investigativo, utilizando instrumentos idóneos que

son de gran utilidad para la obtención de la información como son la entrevista, observaciones,

imágenes, en las que se detalla teóricamente la realidad de la investigación.

De la misma manera al hacer énfasis sobre la metodología cualitativa, tomando en cuenta que

para evaluar el presente enfoque el investigador no requiere de datos estadísticos, sino participa

directamente en el lugar de los hechos, precisamente en el escenario recogiendo información

dúctil que puede generar cambios de acuerdo al procedimiento, lo cual involucra formular

interrogantes manteniendo un escenario investigativo confiable, sin la necesidad de transformar

a variables sino abarcar todo en base a informaciones anteriores y las que están por ocurrir,

mediante la investigación cualitativa se pretende dar validez a información empírica dando

validez en la investigación que se realiza. En la investigación se utilizó el presente enfoque para

la realización de la descripción de los procesos, mismos que se encuentran sustentados en los

instrumentos que se utilizó en el proceso, como son las fichas de levantamientos de procesos,

diagramas de flujos y mapas de procesos, al igual que la matriz de caracterización de procesos,

donde se detalla claramente los procesos principales y sus actividades de apoyo, al igual que la

entrevista dirigida al gerente de la empresa.

Cuantitativo. - Mediante este método se fundamenta medir las variables del proyecto, en

cuanto se puede interpretar datos estadísticos a ser analizados. De la misma forma se utilizó el

presente enfoque en el proyecto para el levantamiento de información numérica, se utilizó la

ficha de tiempos y movimientos y de ahí se partió a realizar todos los cálculos hasta la obtención

de los resultados, como son tiempos promedios, desviación estándar, tiempo promedio, tiempo

real, cálculo de factores de la actuación, factores de tolerancias, capacidad de producción,

índices de productividad, takt time y numero de operarios por estación de trabajo.

Tipos de investigación.

Investigación descriptiva. – Se realiza la descripción detallada lo los factores que intervienen

en la investigación, tomando como referencia instrumentos y teorías de documentos confiables

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que tengan relación al tema propuesto, por medio de aquel método se puede analizar de manera

efectiva toda la información indagada mediante la aplicación de herramientas como son la ficha

de observación “para la toma de tiempos”, diagramas de flujo, entrevista.

Mediante la investigación descriptiva detallaremos todo lo referente a la reseña de la empresa

sus procesos productivos y cada una de las actividades que realizan los operarios, dentro del

mismo se aplicó la ficha de observación “para la toma de tiempos”, esta nos permite la

recolección de datos numéricos de todos los procesos productivos tanto de salchichas y salsas

(Ver tabla 8 y 26).

Mediante el diagrama de flujo se visualiza de forma clara todos los procesos de la empresa

procesadora de productos cárnicos La Picantina, desde la entrada de la materia prima hasta la

obtención del producto final (Ver gráfica 10 y 26).

La entrevista el fin de la presente tiene como objetivo identificar los factores asociados que

intervienen en el proceso productivo, a su vez nos sirvió para determinar la relación de las

actividades en cada proceso producción, de esta manera se pudo establecer con mayor certeza

el diagnóstico de la investigación, la entrevista se aplicó al administrador de la empresa la

Picantina Ingeniero Steven Palma (Ver anexo 14).

Investigación de campo. - Es la investigación que se realiza en el lugar de los hechos donde

se produce el acontecimiento del fenómeno, dicha investigación va de la mano con la

información indagada de la observación y la entrevista, analizando en si el estado actual del

campo a investigar.

Como se puede entender en el concepto, para implementar de manera satisfactoria el balance

de líneas se debe hacer levantamientos de información de forma detallada, evidenciando como

es el funcionamiento actual de los procesos productivos en las líneas de producción, de tal

manera utilizando aquellas herramientas antes mencionadas se utilizó el formato de evaluación

Westinghouse mismo que permite conocer el factor de la actuación del operario (Ver anexo

17). Se utilizó el formato de suplementos por descanso porcentajes de los tiempos básicos

establecidos por la OIT “Organización Internacional de Trabajo” se procede a evaluar y por

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41

consiguiente mediante los resultados tomar decisiones para su respectivo estudio (Ver anexo

18).

Bibliográfica y documental.

La modalidad bibliográfica nos permite basarnos en textos para la revisión de teorías,

contextualizaciones y criterios de varios autores sobre el tema seleccionado a investigar.

Técnicas de investigación.

Entrevista.

Se formuló la entrevista para tener accesibilidad a las instalaciones de la empresa, en aquel

instrumento se enunció interrogantes al Gerente de la empresa, misma que se indago

información sustancial lo cual nos permitió conocer factores elementales del campo

investigativo y de esta manera poder afianzar la perspectiva de la investigación a realizar en

todo el proceso hasta su término.

Observación.

En la investigación a efectuar la técnica de la observación es fundamental, ya que se pudo

conocer los fenómenos a investigar a su vez nos ayudará a obtener información para desarrollar

el proyecto. Dentro de la observación se pudo conocer los productos que se elaboran con sus

respectivas características (Ver tabla 7 y 25), de la misma forma la maquinaria e instrumentos

que intervienen en el proceso productivo (Ver anexo 2). También se recorrió la planta de

producción, cada área está equipada con la maquinaria necesaria y adecuada para su óptimo

funcionamiento (Ver gráfica 12).

Levantamiento de procesos.

Consiste en demostrar lo más sistematizado posible la existencia de actividades dentro de las

áreas productiva, en el cuál interviene entradas que son materia prima, procesos y producto

final, mediante el levantamiento de procesos productivos de salchichas (Ver gráfica 13 y 18) y

la producción de salsas (Ver gráfica 27 y 32), se puede apreciar secuencialmente lo que se hace

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42

y como se lo hace, a su vez se puede proponer alternativas de mejora para obtener resultados

favorables.

Instrumento.

Guión de la entrevista. - Se aplicó al administrador de la empresa la Picantina Ingeniero Steven

Palma (Ver anexo 14).

Matriz de caracterización de procesos. - Nos sirve para la obtención de datos cualitativos, de

la misma manera la matriz de caracterización de elaboración de salsas.

Ficha de estudio de tiempos. – Se utilizó la siguiente herramienta para registrar las lecturas de

los tiempos de cada línea de producción a evaluar, como son salchichas y salsas

respectivamente se tomó 5 lecturas de tiempos mismos que nos sirve para la elaboración del

diagnóstico de balance de líneas y sus cálculos.

12. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

12.1. Reseña histórica de la procesadora de productos cárnicos La Picantina

Procesadora de alimentos la picantina s.a. Inició su producción el 1 de febrero del 2015, La

Picantina es una empresa orgullosamente Cotopaxense, ubicada en la ciudad de Latacunga,

sector Colaisa, parroquia San Buenaventura. Tiene como misión elaborar alimentos de calidad,

para satisfacer los paladares exigentes de los consumidores. Cada día innova en cada producto

y contribuye al bienestar social y económico, generando fuentes de trabajo a la provincia. Ha

logrado gran acogida en Cotopaxi. La producción responsable es su compromiso con la

comunidad. Elabora sus productos bajo altos estándares de calidad, higiene y salubridad,

cumpliendo la norma ISO 22.000, que rige a la producción de alimentos. Utiliza materia prima

certificada. Elabora salchichas y botones. En un plazo inmediato elaborará jamones, salami,

pepperoni y pollos, chuletas y costillas ahumadas. Produce también salsas y mayonesa; se

proyecta a elaborar mostaza y otros aderezos más. “La Picantina es ‘la diferencia del sabor’, un

sabor único, que a mucha gente le gusta. Nuestros precios son económicos”. Con la

conformación de su gerente el Sr. Francisco Palma inició su actividad productiva con 5

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43

empleados, en la actualidad la empresa dispone de tecnología de vanguardia misma que cumple

con los estándares de calidad establecidos.

Registro sanitario

La producción responsable es su compromiso con la comunidad. Elabora sus productos bajo

altos estándares de calidad, higiene y salubridad, cumpliendo la norma ISO 22.000, que rige a

la producción de alimentos. Utiliza materia prima certificada. El sistema de gestión de

seguridad alimentaria bajo la norma ISO 22000 permite a cualquier empresa, involucrada

directa o indirectamente en la cadena alimentaria, identificar los riesgos y gestionarlos de

manera eficiente. La prevención de fallos en la seguridad de los alimentos y la evaluación del

cumplimiento legal puede ayudar a proteger su marca.

RUC.

Nombre: Francisco Palma

Número RUC: 0591730762001

Gráfico 7: Logotipo La Picantina

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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44

Gráfico 8: Organigrama estructural La Picantina

ADMINISTRADOR

Stiven Palma

RECURSOS HUMANOS

Alejandra Zambomino

VENTAS

Rocío Palma

CONTABILIDAD

Evelin Palma

PRODUCCIÓN

Marcelo Cofre

GERENTE

Francisco Palma

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

12.2. Desarrollo del balance de líneas

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se realizó estudios de campo, de esta manera se

conoció los productos que forman parte de las líneas de producción, posteriormente se analizó

las estaciones de trabajo mediante la representación de una cadena de valor para representar la

secuencia de los procesos y mediante un diagrama de flujo se identificó el proceso productivo,

luego de concluir con la representación de los procesos se realizó el estudio de tiempos y

movimientos, tomando en cuenta los tiempos reales de cada actividad que involucra los

procesos. Una vez concluido con el levantamiento de procesos, tiempos y las actividades

pertinentes se procede a obtener los diagramas de tiempos de ciclos, lo cual nos permite

determinar el Tack Time de acuerdo al número de operarios que forman parte de la línea de

producción, la presente actividad se considerará tomando en cuenta la jornada laboral y

tolerancias. Se establece la ruta crítica representando numéricamente mediante diagrama de

Gantt y gráfica de precedencias para tomar decisiones que permita a la empresa realizar mejoras

decisivas en los procesos productivos.

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45

Gráfico 9: Metodología de Balance de Líneas

Fuente: (Pacheco, 2014)

Elaborado por: Investigadores.

12.2.1. Conocimiento del producto de la línea de salchichas

La empresa procesadora de productos cárnicos La Picantina maneja dos líneas de producción

activas que son Salchichas de Res y Salsas de tomate, el producto antes mencionado se detalla

a continuación (Ver tabla 7).

Identificar la línea de salchichas

Analizar el proceso de la línea de salchichas

Toma de tiempo de las operaciones

Realizar el mapa de procesos de la línea de salchichas

Realizar la cadena de valor

Realizar la caracterización de procesos

Graficar la ruta critica

Factor de tolerancia

Factor actuación

Tiempo normal

Takt time

Número de operadores teóricos

Índice de producción

Capacidad de la línea

Configurar la línea balanceada

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46

Tabla 7: Salchichas elaboradas en la línea de producción La Picantina

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO “SALCHICHAS”

IMAGEN DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

Empaque de

Salchichas

30 Unidades

2.27 Kg

$ 5.50

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores

12.1.4. Análisis de la línea de producción de salchichas

Se procede a representar el diagrama de flujo del proceso actual de la línea de producción de

Salchichas mediante el software Visio, ya que nos permite representar de manera ordenada los

procesos productivos que existen en la línea de producción (Ver Figura 10).

Durante el proceso de la investigación se detalló todas las actividades, hasta la realización del

balance de líneas, se procedió a evaluar dos líneas de producción como son salchichas y salsas.

Se efectuó la distribución de la planta con el fin de dar a conocer como se encuentran

distribuidas las estaciones de trabajo, también se desarrolló un mapa de procesos por cada línea

de producción, detallando los procesos principales y las actividades secundarias que involucran

para su cumplimiento, se graficó en cadenas de valor cada proceso que involucra en las dos

líneas de producción y sus actividades de apoyo y se realizó la matriz de caracterización de

procesos, detallando el proceso, objetivo, alcance, recursos, actividades, entradas, salidas,

descripción del proceso, proveedores del proceso, clientes del proceso, producto del proceso y

responsables del proceso.

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47

Gráfico 10: Proceso de producción salchichas

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina. Elaborado por: Investigadores.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE SALCHICHAS

Gerencia Bodega de materia prima Producción Cuarto frio

Inicio

Hoja de

producción.

Inspección de

la materia

prima.

Selección de

materia prima.

¿Cumple con la

calidad y la

cantidad?

Molido.

Cutteado.

Transporte de materia prima

la área de producción.

Transporte de la mezcla a

la embutidora.

Embutir.

Inspección

dimensión de

la salchicha.

Poner en la

estantería..

¿Cumple con el tamaño

requerido?

Transporte de la mezcla a la

embutidora.

Cocción y

enfriamiento.

Retiro de productos

del horno de

cocción.

Transporte al choque

térmico.

Empaque y

almacenamiento.

Codificación de

empaques.

Cortado.

Enfundado.

Pesado de

paquetes. ¿Los empaques

están listas para

empacar?

No

No

Sellado

Si

Transporte producto

terminado, cuarto frío.

Almacenamiento.

Fin.

Materia

prima

defectuosa..

No

Fin.

47

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48

12.2.2. Toma de tiempos de la Línea de producción de salchichas

Para el balance de líneas se registró 5 tiempos aleatorios de cada proceso en la línea de

producción de salchichas, la presente actividad se realizó con referencia a un operador en cada

proceso, teniendo en cuenta que las actividades deben cumplirse a un ritmo normal, con el fin

de obtener un tiempo estándar acertado. A cada operario involucrado se tomó los tiempos

evitando provocar desfases que afecte a sus actividades, la toma de tiempos es muy importante

para conocer con exactitud la tardanza en realizar una actividad dentro de las estaciones de

trabajo, la toma de tiempos se detalla a continuación.

Tabla 8: Estudio de tiempos en la línea de salchichas

Estudio de tiempos en minutos de la línea de producción se salchichas La Picantina

Proceso 1

Selección y

consumo de

materia

prima.

Proceso 2

Molido

de

materia

prima.

Proceso 3

Cutteado de

materia

prima.

Proceso 4

Embutido.

Proceso 5

Cocción y

enfriado del

producto

terminado.

Proceso 6

Empaque y

almacenamiento

producto

terminado.

Lectura 1 28,5 84 101,27 133 31 355

Lectura 2 26 80 101,9 135 32 350

Lectura 3 29,56 81 98 130 34,5 349

Lectura 4 31,58 77 98,3 131,3 33,25 349

Lectura 5 25 82 101,2 133,4 34,5 348 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Se realizó el registro de los tiempos necesarios para proceder a realizar el diagnóstico de balance

de líneas, es muy importante recabar información veraz y confiable, para obtener resultados

aún más acercados a la realidad, cabe recalcar que en los seis procesos que se representa en la

tabla interviene el Talento Humano del área de producción, mismos que hacen uso de

maquinaria industrial para complementar y dar por concluido el proceso.

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49

Gráfico 11: Mapa de procesos de la línea de producción de salchichas.

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina Elaborado por: Investigadores.

MAPA DE PROCESOS DE LA LÍNEA DE PRDUCCIÓN DE SALCHICHAS

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÍGICOGESTIÓN DE CALIDAD MEJORA CONTINUA

Selección de materia prima

28,13 min

Molido

80,80 min

Cutteado

100,13 min

Embutido

132,54 min

Cocción y enfriamiento

33,05 min

Empaque y almacenamiento

350, 20 min

Recepción de

materia prima.

Carga de materia

prima al coche

transportador.

Transporte de

materia prima al

área de proceso

Descarga de

materia prima

Retiro de la materia

prima de las

envolturas

Armado del molido

Ubicación de bandejas

receptoras

Trituración de materia

prima

Retiro de bandejas

contenedoras

Pesado de materia

prima

Retiro de materia prima

procesada

Limpieza de molino

Armado del Cutter

Pesado de saborizantes

y antioxidantes

Preparación y pesados

de insumos

Depósito de saborizantes e

insumos en la materia prima

procesada.

Cutteado de materia

prima e insumos

Retiro de materia prima

procesada

Limpieza del Cutter

Preparar el embudo para

el proceso

Traslado del producto

al área de cocido.

Retiro de amarras de

seguridad del

producto terminado

Transporte de pasta

procesada a la

embutidora

Cocido del producto Codificado de

empaques

Depósito de pasta

procesada

Embutido y tripeado

del producto

Retiro y colgado del

producto en los

coches de cocción.

Limpieza del embudo

Traslado y depósito del

producto cocido al

choque

Enfriado

Retiro y colgado del

producto en los coches

de cocción

Cortado

Enfundado

Pesado del producto

Sellado y

almacenamiento

SAT

ISFAC

CIÓ

N C

LIE

NT

E

CL

IEN

TE

S EX

PE

CT

AT

IVA

S

SEGURIDAD

INDUSTRIALMANTENIMIENTO CONTABILIDAD TALENTO HUMANO

PROCESOS

ESTRATÉGICOSPROCESOS OPERATIVOS PROCESOS DE APOYO

49

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50

Gráfico 12: Distribución de la planta La Picantina

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina. Elaborado por: Investigadores.

50

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51

12.2.3. Caracterización de procesos de la línea de producción de salchichas

Para la elaboración de salchichas la empresa dispone de 3000 m², en aquella superficie están

ubicadas la capacidad instalada que forman parte de los procesos de trasformación de materia

prima en productos terminados, es necesario recalcar que la superficie mencionada es lo

suficientemente espaciosa para que los operarios realicen sus actividades, 100 mt² de cuartos

fríos para recepción de materia prima, en la presente área se conserva la carne y grasas en

temperatura de congelación ya que son productos perecibles y no deben descomponerse, 750

mt² para el área de los hornos industriales que sirve para cocción y en la misma superficie se

acopia los coches transportadores de productos terminados, 80 mt² para el área de cuartos fríos

donde se almacena el producto terminado que permanece a una temperatura de conservación y

enfriamiento del producto hasta su posterior distribución al consumidor final (Ver anexo 3).

Como se explica en la descripción de la capacidad instalada, la empresa dispone de amplios

espacios para realizar cada uno de los procesos, mismos que detallados con sus respectivas

evidencias. 100 mt² de cuartos fríos para almacenamiento de materia prima directa, en aquel

lugar se realiza el primer proceso que es la Selección y consumo de materia (Ver anexo 4). El

área que más ocupa espacio se lo conoce como superficie de procesamiento, en dicho lugar se

pone en marcha tres procesos secuenciales como son Molido, Cutteado y Embutido que a su

vez debe pasar por estrictos controles de calidad hasta obtener el producto terminado (Ver

anexos 5, 6, 7). Para cocer el producto se necesita una superficie de 750 mt², en aquel lugar

están ubicados los hornos y demás materiales que se utiliza para poner en marcha el proceso de

Cocción y enfriamiento (Ver anexo 8). Para el empaque y almacenamiento existe dos cuartos

fríos de conservación a temperatura ambiente donde se procede a empacar el producto y

posterior a despachar (Ver anexo 9).

12.2.4. Cadena de valor de la línea de producción de salchichas

Para realizar la cadena de valor es necesario conocer todos los procesos y subprocesos que

involucra la línea de producción de salchichas, de esta manera se puede determinar el orden

jerárquico de la línea de producción.

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52

Gráfico 13: Cadena de valor del proceso de selección y consumo de materia prima

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina. Elaborado por: Investigadores.

Act

ivid

ades

de

soport

e.

Act

ivid

ades

pri

mar

ias.

Atención a

proveedores.

Verificar cantidades

exactas.

Selección de materia

para procesar.

Revisión de

cantidades mediante

hoja de producción.

Subir la materia al

coche transportador.

Apilar la materia

prima en el coche

transportador.

Transportar la

materia prima al

área de proceso.

Ubicar la materia

prima en el lugar de

proceso.

Mover las bandejas

de materia prima del

coche transportador.

Ubicar la materia

prima en el área de

proceso.

Retirar las bolsas

plásticas de la

materia prima.

Preparar la materia

prima para triturar.

Recepción de materia prima.

Carga de materia prima al coche transportador.

Transporte de materia prima al área de proceso.

Descarga de materia prima.

Retiro de la materia prima de las envolturas.

52

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Tabla 9: Selección y consumo de la materia prima

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

CP-DDP-01 Versión: 01

Fecha: 19/01/2017

Página: 1 de 1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nombre: Selección y consumo de la materia prima Tipo de proceso: Selección y consumo de la materia prima

Líder del proceso: Supervisor. Participantes: Operarios y Administrador.

Recursos:

Maquinaria y equipo: Balanza, Bandejas, Sierra sin fin.

Vehículo Trasportador: Montacargas manual

Personal calificado: 4 Trabajadores

Documentos relacionados: Hoja de producción.

Hoja de control de actividades.

Hoja de control de calidad.

Control de inventarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

El proceso de producción de La Picantina inicia en la adquisición y consumo de materia prima, en el cual mediante la orden de producción emitida por la administración los

operarios separan la cantidad exacta de carne que a su vez debe ser pesada en una báscula electrónica de acuerdo al lote a producir, para su posterior transporte en coches

hidráulicos hasta el área de trituración.

53

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54

Alcance. El proceso inicia desde la separación de materia prima del cuarto frio, hasta el

área de trituración en el molino.

Objetivo. Adquirir cantidades exactas de materia prima, para su posterior proceso y

evitar desfases u desperdicios en el consumo de la materia prima.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

N° PROVEEDOR INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO CLIENTE RESPONSABLES

1 Gerente u Administrador de la planta

Hoja de producción emitida

por la gerencia.

Recepción de

materia prima.

Materia prima lista para enviar al

molino

Empleados de

la empresa

Jefe del departamento

de producción.

2

Operario.

Embutidor. Carne.

Carga de materia

prima al coche

transportador.

1 Persona

3

Operario.

Embutidor.

Montacargas

Carne.

Transporte de

materia prima al

área de proceso.

1 Persona

4

Operario.

Embutidor.

Montacargas

Carne.

Transporte de la

materia prima al

área de

procesamiento. 1 Persona

5

Operario.

Embutidor.

Montacargas

Carne.

Descarga de

materia prima.

1 Persona

6

Operario.

Embutidor

Carne.

Retiro de la

materia prima de

las envolturas.

Proceso de

preparación de

la materia

prima

"Molino" Fuente: Burbano C (2008) (p. 18).

Elaborado pro: Investigadores.

54

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55

Gráfico 14: Cadena de valor del proceso de molido de materia prima

¡

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Armado del molido.

Ubicación de bandejas receptoras.

Trituración de materia

prima.

Retiro de bandejas

contenedoras.

Pesado de materia prima.

Retiro de materia prima

procesada.

Limpieza de molino.

Retirar el

contenedor.

Introducir otro

contenedor

vacío.

Retirar todos

los

contenedores.

Mover los

contenedores

llenos.

Reemplazar

con nuevos

contenedores.

Ubicar llenas

en el área de

pesado.

Preparar la

báscula.

Pesar las

bandejas de

materia prima.

Retirar las

bandejas de la

báscula.

Ubicar la

materia prima

en el área de

cutteado.

Tapar los

contenedores.

Colocar los

contenedores

en el

montacargas.

Transportar

los

contenedores.

Apagar el

molino.

Desarmar el

molino.

Limpieza

exhaustiva.

Act

ivid

ades

de

soport

e.

Act

ivid

ades

pri

mar

ias.

Sacar las

piezas del

molino.

Colocar las

piezas en su

lugar.

Encender el

molino.

Ubicar en el

lugar de

depósito las

bandejas

contenedoras.

Visualizar la

existencia de

derrames.

55

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Tabla 10: Molido de materia prima

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

CP-DDP-01 Versión: 01

Fecha: 19/01/2017

Página: 1 de 1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nombre: Molido de materia prima Tipo de proceso: Molido

Líder del proceso: Supervisor. Participantes: Operarios, Supervisor y Administrador.

Recursos: Maquinaria y equipo: Molino, Bandeja, Espátulas

Personal calificado: 2 Trabajadores

Documentos relacionados: Hoja de producción.

Hoja de control de actividades.

Hoja de control de calidad.

Control de inventarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Después de seleccionar las cantidades exactas de materia se procede a retirar de las bandejas contenedoras y desenvolver las fundas plásticas para que la carne sea triturada,

un operario deposita la carne al molino cuidadosamente y al otro extremo el segundo operario recepta en bandejas contenedoras de PVC el producto triturado y a su vez

controla que no exista derrames debido a que el molino permanece encendido, aquellas actividades se repiten hasta que se termine las cantidades seleccionadas.

56

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Alcance. El proceso inicia desde la trituración en el molino hasta la

recepción en el Cúter.

Objetivo. Receptar de la materia prima, del proceso antecesor.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

PROVEEDO

R INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO CLIENTE RESPONSABLES

1

Operario

Herramientas y Operario.

Armado del molido.

Producto

triturado o

molido.

1 Persona

Jefe del departamento

de producción.

2

Operario.

Bandejas y fundas plásticas.

Ubicación de bandejas receptoras.

1 Persona

3

Operario.

Embutidor.

Carne y molino. Trituración de materia prima.

1 Persona

4

Operario.

Embutidor.

Operario.

Retiro de bandejas contenedoras.

1 Persona

5

Operario.

Embutidor.

Báscula y bandejas contenedoras. Pesado de materia prima.

1 Persona

6

Operario.

Embutidor.

Carne

Fécula Retiro de materia prima procesada.

1 Persona

7

Operario.

Cutteado

Agua y herramientas.

Limpieza de molino.

Proceso de

preparación de la

masa "Cúter" Fuente: Burbano C (2008) (p. 18).

Elaborado por: Investigadores.

57

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Gráfico 15: Cadena de valor del proceso de Cutteado de materia prima

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Act

ivid

ades

de

soport

e.

Armado del Cutter.

Pesado de saborizantes

y antioxidantes.

Preparación y pesados

de insumos.

Depósito de saborizantes e insumos en la materia

prima procesada.

Cutteado de materia prima

e insumos.

Retiro de materia prima

procesada.

Limpieza del Cutter.

Llevar los

insumos a la

báscula.

Pesar los

insumos.

Destapar los

contenedores

para depositar

los insumos.

Vertir los

insumos y

saborizantes en

el Cutter.

Introducir la

materia prima

en el Cutter.

Esperar el

tiempo para

Cutter la

materia prima

e insumos.

Retirar la

materia prima

Cutteada.

Destapar los

contenedores.

Retirar los

contenedores.

Tapar los

contenedores.

Apagar el

Cutter.

Desarmar el

Cutter.

Limpieza del

Cutter.

Act

ivid

ades

pri

mar

ias.

Sacar las piezas

del Cutter.

Colocar las

piezas

adecuadamente.

Encender el

Cutter.

Trasladar los

saborizantes a

la báscula.

Vertir los

saborizantes y

antioxidantes.

58

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Tabla 11: Procesar la materia prima en el Cutter

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

CP-DDP-01 Versión: 01

Fecha: 19/01/2017

Página: 1 de 1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nombre: Cutteado de materia prima e insumos. Tipo de proceso: Cutteado

Líder del proceso: Supervisor.

Participantes: Operarios, Supervisor y

Administrador.

Recursos: Maquinaria y equipo: Cúter, Bandejas

Receptor de pasta procesada.

Personal calificado: 1 Trabajadores

Documentos relacionados: Hoja de producción.

Hoja de control de actividades.

Hoja de control de calidad.

Control de inventarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Una vez terminado el proceso de trituración un operario constata si la materia prima procesada tiene el mismo peso que cuando fue adquirida del cuarto frio, el segundo

operario prepara los condimentos tales como son las cebollas, ajo, colorantes, antioxidantes, saborizantes en pasta, sazonadores en polvo, etc. El tercer operario prepara la

máquina de Cuteado y a su vez comprueba las mezclas de insumos y materia prima para posterior iniciar con el proceso, la presente actividad se repite hasta su término.

59

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60

Alcance. El proceso inicia desde la preparación del

producto triturado hasta el traslado al Cúter.

Objetivo. Procesar adecuadamente para obtener un

producto terminado de calidad.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

N° PROVEEDOR INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO

CLIENT

E

RESPONSABLE

S

1

Operario.

Cutteado. Balanza

Saborizantes

Armado del Cutter.

Masa

condimentada

.

1 Persona

Jefe del

departamento de

producción.

2

Operario.

Empacador.

Balanza

Insumos

”Colorantes ”

Pesado de saborizantes y

antioxidantes.

1 Persona

3

Operario.

Cutteado.

Balanza

Saborizantes

Insumos”

Colorantes”

Preparación y pesados de insumos.

1 Persona

4

Operario.

Cutteado. Balanza

Grasa

Depósito de saborizantes e insumos en

la materia prima procesada.

1 Persona

5

Operario.

Cutteado.

Cúter

Materia prima.

Cutteado de materia prima e insumos.

1 Persona

6

Operario.

Ahumado y cocción. Masa

Condimentada

Retiro de materia prima procesada.

1 Persona

Fuente: Burbano C (2008) (p. 18).

Elaborado pro: Investigadores.

60

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61

Gráfico 16: Cadena de valor del proceso de Embutido de producto terminado

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Act

ivid

ades

de

soport

e.

Preparar el embudo para el proceso.

Transporte de pasta

procesada a la embutidora.

Depósito de pasta

procesada.

Embutido y tripeado del producto.

Retiro y colgado del producto en los coches de

cocción.

Limpieza del embudo.

Destapar los

contenedores.

Vertir la pasta en

la embutidora.

Colocar la funda

para embutir.

Tripear el

producto.

Sellado de las

fundas.

Limpiar las

estanterías.

Colgar los

productos a las

estanterías.

Transportar las

estanterías a

reposo.

Apagar la

embutidora.

Limpiar la

embutidora.

Cubrir la

embutidora con

una protectora.

Act

ivid

ades

pri

mar

ias.

Armar el

embudo.

Encender la

embutidora.

Subir los

contenedores

con la pasta al

montacargas.

Transportar

los

contenedores.

Desembarcar

los

contenedores

con la pasta

del

montacargas.

61

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62

Tabla 12: Embutido

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

CP-DDP-01 Versión: 01

Fecha: 19/01/2017

Página: 1 de 1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nombre: Embutido. Tipo de proceso: Embutido.

Líder del proceso: Supervisor.

Participantes: Operarios, Supervisor y

Administrador.

Recursos: Maquinaria y equipo: Embutidora, Clipadora

Bandeja de acero inoxidable, bandejas plásticas, mesa de acero inoxidable.

Coches transportadores.

Documentos relacionados: Hoja de producción.

Hoja de control de actividades.

Hoja de control de calidad.

Control de inventarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

En el área de embutido el operario encargado del proceso prepara la embutidora con la ayuda de un operario trasladan la masa cutteada en un coche de acero inoxidable, de

acuerdo a la capacidad de la embutidora depositan la materia prima procesada y al siguiente extremo el mismo operario coloca las tripas para su posterior envoltura, el

segundo operario recepta las tripas en bandejas de plástico y procede a colgar en el coche para trasladarlo al área de cocción aquella actividad de depósito de materia prima

procesada al embudo, recepción de tripas de envoltura y colgado a los coches de cocción se repiten hasta que se termine el lote de producción.

62

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63

Alcance.

El proceso inicia desde el retiro de la masa

procesada del Cúter hasta obtener la salchicha

procesada en el embudo.

Objetivo. Inspeccionar el proceso de manera adecuada

garantizando la calidad del producto terminado.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

N° PROVEEDOR INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO CLIENTE RESPONSABLES

1

Operario.

Ahumado y cocción.

Herramientas.

Preparar el

embudo para el

proceso.

Embutido

procesado.

1 Persona

Jefe del

departamento de

producción.

2

Operario.

Ahumado y cocción. Coche transportador.

Recepción de la

pasta a la

embutidora

3

Operario.

Ahumado y cocción. Masa de carne.

Depósito de pasta

procesada.

1 Persona

4

Operario.

Embutidora. Masa de carne

Fundas

Hilo

Embutido y

tripeado del

producto.

1 Persona

5

Operario.

Embutidora. Salchichas terminadas.

Retiro y colgado

del producto en los

coches de cocción.

1 Persona

6

Operario.

Ahumado y cocción.

Herramientas e utensilios

de ase.

Limpieza del

embudo.

Proceso de

cocción y

enfriamien

to Fuente: Burbano C (2008) (p. 18).

Elaborado pro: Investigadores.

63

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64

Gráfico 17: Cadena de valor del proceso de cocción y enfriamiento de producto terminado

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Encender el horno.

Depositar el

producto en el

horno de cocción.

Esperar el tiempo

de ciclo de cocido.

Retirar el producto

cocido del horno.

Transportar el

producto cocido al

área de

enfriamiento.

Depositar el

producto cocido en

el choque térmico.

Colocar hielo en el

choque térmico.

Revisar

temperaturas.

Retirar el producto

del choque térmico.

Limpiar las

estanterías.

Colgar los

productos a las

estanterías.

Ubicar el producto

enfriado en las

estanterías.

Transportar las

estanterías a reposo.

Ubicar las estanterías

con el producto

terminado en el cuarto

frio de reposo.

Dejar el producto

terminado que cumpla

con el ciclo de reposo.

Act

ivid

ades

de

soport

e.

Subir los

contenedores con la

pasta al

montacargas.

Transportar los

contenedores.

Desembarcar los

contenedores con la

pasta al

montacargas.

Act

ivid

ades

pri

mar

ias.

Traslado del producto al área de cocido.

Cocido del producto.

Traslado y depósito del

producto cocido al choque térmico.

Enfriado .Retiro y colgado del

producto en los coches de cocción.

64

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65

Tabla 13: Cocción y enfriado de salchichas

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

CP-DDP-01 Versión: 01

Fecha: 19/01/2017

Página: 1 de 1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nombre: Cocción y enfriado de la salchicha Tipo de proceso: Cocción y enfriado de la salchicha

Líder del proceso: Supervisor. Participantes: Operarios, Supervisor y Administrador.

Recursos: Maquinaria y equipo: Hornos industriales, Coche de cocción, Choque térmico.

Personal calificado: 2 Trabajadores

Documentos relacionados: Hoja de producción.

Hoja de control de actividades.

Hoja de control de calidad.

Control de inventarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Para proceder a la cocción un operario ubica el producto terminado en los coches de cocción y los transportan al área donde se encuentran ubicados los hornos industriales,

el producto permanece en los hornos por 25 minutos posterior los retiran a una temperatura de 75 grados y lo depositan en el choque térmico por 15 minutos

aproximadamente hasta que el producto interno disminuya a 6 grados de temperatura para su posterior almacenamiento en los cuartos fríos, esto se repite hasta que termine

el lote de producción.

65

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66

Alcance. El proceso inicia desde el embutido del producto hasta la

cocción y enfriamiento.

Objetivo. Verificar cuidadosamente el proceso de cocción evitando

alteraciones defectuosas en el producto.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

N° PROVEEDOR INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO CLIENTES RESPONSABLES

1

Operario.

Ahumado y cocción.

Producto

embutido.

Hornos de

cocción.

Traslado del

producto al área de

cocido.

Salchicha cocida

y terminada para

su posterior

almacenamiento.

1 Persona

Jefe del departamento de

producción.

2

Operario.

Ahumado y cocción.

Salchichas

procesadas.

Cocido del producto.

1 Persona

3

Operario.

Ahumado y cocción. Salchichas

cocidas

Traslado y depósito

del producto cocido

al choque térmico.

1 Persona

4

Operario.

Ahumado y cocción.

Choque

térmico.

Hielo.

Enfriado.

1 Persona

5

Operario.

Ahumado y cocción. Producto

enfriado.

Retiro y colgado del

producto en los

coches de cocción.

1 Persona

Fuente: Burbano C (2008) (p. 18).

Elaborado pro: Investigadores.

66

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67

Gráfico 18: Cadena de valor del proceso de empaque y almacenamiento de producto terminado

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Retiro de amarras de seguridad del producto terminado.

Codificado de empaques.

Cortado. Enfundado.Pesado del producto.

Sellado y almacenamiento.

Act

ivid

ades

de

soport

e.

Desembarque de

salchichas de las

estanterías.

Desatar los

amarres.

Almacenar los

amarres para

reutilizarlo.

Desatar las fundas

de empaque.

Modificar la fecha

y lote de la

codificadora.

Codificar los

empaques a

utilizar.

Seleccionar las

unidades a ser

codificadas.

Cortar las

unidades

exactas.

Introducir las

unidades

previamente

cortadas.

Colocar en los

recipientes los

empaques.

Pesar los

empaques de

producto

terminado.

Retirar unidades

si existe más del

peso establecido.

Act

ivid

ades

pri

mar

ias.

Sellar los

empaques.

Colocar los

paquetes en sus

respectivas cajas.

Almacenar el

producto en el

cuarto frio hasta

previo despacho.

67

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68

Tabla 14: Empaque y almacenamiento del producto terminado

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

CP-DDP-01 Versión: 01

Fecha: 19/01/2017

Página: 1 de 1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nombre: Empaque y Almacenamiento del producto terminado. Tipo de proceso: Empaque y Almacenamiento

Líder del proceso: Supervisor. Participantes: Operarios, Supervisor y Administrador.

Recursos: Maquinaria y equipo: Choque térmico, Montacargas

Personal calificado: 4 Trabajadores

Documentos relacionados: Hoja de producción.

Hoja de control de actividades.

Hoja de control de calidad.

Control de inventarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Para realizar este proceso el producto terminado debe permanecer en recepción de temperatura hasta el siguiente día, tres operarios realizan esta actividad empacan el producto

en fundas plásticas con su peso exacto sellan al vacío y almacenan en contenedores plásticos de gran tamaño donde reposa el producto hasta su comercialización, esta actividad

se repite hasta terminar de empacar todo el lote de producción.

68

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69

Alcance. El proceso inicia desde la cocción y enfriamiento del producto

terminado hasta el empaque del mismo.

Objetivo. Minimizar los desperdicios y reproceso del producto en la

elaboración de la salchicha.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

N° PROVEEDOR INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO CLIENTE RESPONSABLES

1

Operario.

Empaque.

Cuchillo.

Retiro de amarras

de seguridad del

producto terminado.

Producto

empacado y

almacenado.

1 Persona

Jefe del departamento

de producción.

2

Operario.

Empaque. Codificadora.

Empaques.

Codificado de

empaques.

1 Persona

3

Operario.

Empaque.

Cuchillos. Cortado.

1 Persona

4

Operario.

Empaque. Salchichas.

Empaques. Enfundado.

1 Persona

5

Operario.

Empaque. Bascula.

Pesado del

producto.

1 Persona

Fuente: Burbano C (2008) (p. 18).

Elaborado pro: Investigadores

69

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70

Tabla 15: Ruta crítica de la línea de producción de salchichas

Línea de producción de salchichas La Picantina.

Proceso Nombre del proceso Predecesora

1 Selección de materia prima. -

2 Molido. B

3 Cutteado. C

4 Embutido D

5 Cocción y enfriamiento. E

6 Empaque y almacenamiento F Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Se aprecia en la presente tabla, que los procesos de la línea de producción de salchichas son

secuenciales o también denominado línea de producción paralela, no cuenta con predecesoras

ya que debe terminarse el primer proceso para empezar el segundo, es necesario recalcar que

no se debe saltar ningún proceso si no se completa todas las actividades del proceso siguiente

este no continua, los operarios tienen la capacidad suficiente y conocen perfectamente las

actividades y la posibilidad de generar errores en las estaciones de trabajo son mínimas, ya que

para producir las salchichas la administración entrega una hoja de producción con las cantidades

exactas y de la misma forma las cantidades de condimentos e insumos, de tal manera no existe

desfases ni productos defectuosos.

Para realizar la gráfica de precedencias se agrupo todas las actividades que involucra en cada

estación de trabajo, con los tiempos exactos de demora obteniendo resultados específicos, las

holguras son igual a cero lo cual nos indica que los procesos son secuenciales, y que para

obtener un producto de calidad y evitar productos defectuosos se debe cumplir en su totalidad

los procesos antecesores para continuar con los siguientes hasta obtener un producto terminado

y listo para ser empacado y distribuido garantizando calidad en la demanda, se representa la

ruta crítica del proceso de elaboración de salchichas (Ver gráfico 19).

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71

Gráfico 19: Ruta crítica del proceso de producción de salchichas

0 28,13

28,13 min H= 0

0 28,13

28,13 108,93

80,80 min H= 0

29,34 109,34

108,93 209,06 H= 0

100,13 min 109,34 209,06

209,06 341,64 H= 0

132,54 min

341,64 341,64

341,64 374,65

33,05 min H= 0

341,64 374,65

374,65 724,85

H= 0

350,20 min 375,21 375,21

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Selección

de materia

prima.

Molido

Cutteado

Embutido

Cocción y

enfriamiento.

Empaque y

almacenamiento

.

Page 94: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXIrepositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3870/1/T-UTC-0411.pdf · v APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE TITULACIÓN En calidad de Tribunal de Lectores, aprueban

72

Tabla 16: Holgura de la línea de producción de salchichas

Línea de producción de salchichas La Picantina.

Duración (min) Holgura Primera fecha Ultima fecha.

Holgura Inicio Fin Inicio

28,13 0 0,00 28,13 0,00 28,13

80,80 0 28,13 108,93 28,13 108,93

100,13 0 108,93 209,06 109,34 209,06

132,54 0 209,06 341,64 209,42 341,64

33,05 0 341,64 374,65 341,64 375,21

350,20 0 374,65 724,85 375,21 724,85

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Como se observa en la presente tabla se realizó los cálculos de la holgura, aquel cálculo nos

sirve para determinar el tiempo de demora en relación de un proceso a otro, los tiempos que se

tomó como referencia generan variación ya que la producción no es la misma, pero en tendencia

no existe un grado considerado de diferencia, es decir solo son mínimas unidades de diferencia

con respecto a la producción de los días siguientes. (Ver tabla 16).

Gráfico 20: Diagrama de Gantt de la línea de producción de salchichas

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Una vez terminado el cálculo, se representa las holguras en una gráfica de Gantt, para visualizar

las tendencias de cada proceso (Ver Gráfico 20).

1

2

3

4

5

6

28,13

80,80

100,13

132,54

33,05

350,20

0

0

0

0

0

0

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

1

2

3

4

5

6

Tiempos.

Pro

ceso

s

Diagrama de Gantt

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73

Tabla 17: Identificación de la línea de producción de salchichas

Proceso

Número de operadores.

Selección de materia prima

4

Molido.

2

Cutteado.

1

Embutido

2

Cocción y enfriamiento.

1

Empaque y almacenamiento

4 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

En la presente tabla, se procedió agrupar el total de operarios de acuerdo a la perspectiva de la

gerencia de la empresa, a través de las investigaciones de campo se identificó que el personal

antes mencionado rota sus actividades en cada proceso, de los cuatro empleados que trabajan

en el área de producción de salchichas se distribuyen de la siguiente manera. (Ver tabla 17).

Tabla 18: Estudio de tiempos de la línea de producción de salchichas

Estudio de tiempos en minutos de la línea de producción se salchichas La Picantina

Proceso 1

Selección

y

consumo

de

materia

prima.

Proceso 2

Molido de

materia

prima.

Proceso 3

Cutteado

de materia

prima.

Proceso 4

Embutido.

Proceso 5

Coccion y enfriado

del producto

terminado.

Proceso 6

Empaque y

almacenamiento

producto

terminado.

Lectura 1 28,5 84 101,27 133 31 355

Lectura 2 26 80 101,9 135 32 350

Lectura 3 29,56 81 98 130 34,5 349

Lectura 4 31,58 77 98,3 131,3 33,25 349

Lectura 5 25 82 101,2 133,4 34,5 348

Inter. (R) 6,58 7 3,6 5 3,5 7

Media. (X). 28,13 80,80 100,13 132,54 33,05 350,20

Deter. R/X. 0,23 0,09 0,04 0,04 0,07 0,02

N. Lecturas. 14 3 0 0 3 0

N. Lecturas

reales. 9 6 5 5 6 5

Desv. Estándar 2,67 2,59 1,83 1,94 1,55 2,77

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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74

Para realizar el estudio de tiempos se utilizó de método de Maytag – Company, aquel

procedimiento se citó en la metodología de balance de líneas, lo cual sugiere seguir una

secuencia lógica en el proceso de interacción de las lecturas a cronometrar, los tiempos se

representó en hojas técnicas de control (Ver anexo 19).

Luego de realizar el levantamiento de tiempos y movimientos, se interpretó la información y se

precede a realizar los cálculos de tiempos promedios, número de lecturas de tiempos y

desviación estándar consecutivamente (Ver tabla 18).

El cálculo de los tiempos promedios se realizó en base a todo el proceso, incluido el número de

operarios que interviene, y de esta manera se determina el tiempo de demora de todo el lote de

producción, y se continua con la secuencia de toma de tiempos de los demás procesos hasta

obtener el producto terminado.

Gráfico 21: Promedio de la línea de producción de embutidos

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

28,13

80,80100,13

132,54

33,05

350,20

1 2 3 4 5 6

Tie

mp

os

Procesos

Tiempos promedios

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75

Gráfico 22: Desviación estándar de la línea de producción de embutidos

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina. Elaborado por: Investigadores.

Como se puede observar en las figuras se graficó el tiempo promedio y la desviación estándar

para conocer las tendencias en relación con los procesos existentes (Ver gráficos 21 y 22).

Luego de calcular los tiempos promedios y números de lecturas a realizar, se procedió a

determinar el tiempo estándar, para ello se requiere calcular primero el tiempo elemental, se

suma todos los tiempos que se realizó las lecturas y se divide sobre el número de lecturas

sugeridas a realizar, de acuerdo a los cálculos realizados con la tabla Maytag – Company, de

esta manera se obtiene el tiempo elemental (Ver tabla 19).

Tabla 19: Tiempo elemental de la línea de salchichas

Proceso 1

Selección y

consumo de

materia prima.

Proceso 2

Molido de

materia prima.

Proceso 3

Cutteado de

materia

prima.

Proceso 4

Embutido.

Proceso 5

Cocción y

enfriado del

producto

terminado.

Proceso 6

Empaque y

almacenamiento

producto

terminado.

28,13 80,80 100,13 132,54 33,05 350,20

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

2,62 2,712,53

1,93

1,56

2,42

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0 1 2 3 4 5 6 7

Tie

mpos

Nùmero de procesos

Desviación estandar.

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76

Tabla 20: Calificación de la actuación de la línea de producción de salchichas

Actividad. Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Factor Actuación.

(F.A)

Proceso 1.

Selección y consumo de materia

prima.

0,08 0,08 0,06 0,04 1,26

Proceso 2.

Molido de materia prima. 0,08 -0,04 0,04 0,01 1,09

Proceso 3.

Cutteado de materia prima. 0,06 -0,04 0,04 0,03 1,09

Proceso 4.

Embutido. 0,06 -0,04 0,04 0,03 1,09

Proceso 5.

Cocción y enfriamiento de

producto terminado.

0 -0,04 0,04 0,01 1,01

Proceso 6.

Empaque y almacenamiento

producto terminado.

0,11 0,12 0,04 0,03 1,30

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Una vez calculado los tiempos promedios se procede a regularizar los factores de la actuación,

para realizar aquel procedimiento se tomó los siguientes elementos a evaluar tales como la

habilidad, esfuerzo, condiciones del área de trabajo y consistencia del operador. Para realizar

las ponderaciones se utilizó el sistema de calificación de Westinghouse (Ver tabla 20).

En la tabla 20 se detalla la calificación dada a cada operario por el desempeño observado

durante el proceso de evaluación. Con la siguiente fórmula que detallamos a continuación se

calcula el factor de la actuación, una vez terminado las ponderaciones se añade uno a la suma

total de los factores cuando los procesos son realizados por maquinas.

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 + 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Una vez obtenido los resultados del factor de la actuación se procede a calcular los tiempos

normales como se aprecia en la siguiente operación (Ver tabla 21).

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77

Tabla 21: Tiempo normal en minutos de la línea de producción de salchichas

Actividad. Tiempo

elemental. (T.E)

Factor

Actuación. (F.A)

Tiempo normal.

(T.N)

Proceso 1.

Selección y consumo de materia prima. 28,13 1,26 35,44

Proceso 2.

Molido de materia prima. 80,8 1,09 88,07

Proceso 3.

Cutteado de materia prima. 100,13 1,09 109,14

Proceso 4.

Embutido. 132,54 1,09 144,47

Proceso 5.

Cocción y enfriamiento de producto

terminado.

33,05 1,01 33,38

Proceso 6.

Empaque y almacenamiento producto

terminado.

350,2 1,30 455,26

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

En la tabla 21 se puede observar el tiempo normal de cada proceso para producir el lote de

producción requerido de Salchicha, el cálculo se lo realiza multiplicando el valor de la columna

media, obtenida de los tiempos promedios y el valor del factor de la actuación. Se debe recalcar

que en la tabla anterior se calculó el valor de la actuación de acuerdo al método antes

mencionado. Para realizar el cálculo del tiempo normal se utilizó la siguiente fórmula.

𝑇𝑁 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 de los operarios

Al instante de terminar con el cálculo del factor de la actuación, se obtiene el valor de las

tolerancias, tomadas de la Organización Internacional del Trabajo OIT, se seleccionó las

tolerancias más representativas de acuerdo al tipo de trabajo que los operarios de la línea de

producción de salchichas realizan (Ver tabla 22).

Tabla 22: Tiempo estándar de la línea de producción de salchichas

Actividad Tiempo normal

(T.N).

Factor tolerancias

(F.T).

Tiempo

estandar

(T.E).

Proceso 1.

Selección y consumo de materia prima. 35,44 1,30

46,03

Proceso 2.

Molido de materia prima. 88,07 1,35 119,02

Proceso 3.

Cutteado de materia prima. 109,14 1,35 147,49

Proceso 4.

Embutido. 144,47 1,32 190,09

Proceso 5.

Cocción y enfriamiento de producto terminado. 33,38 1,32 43,92

Proceso 6.f

Empaque y almacenamiento producto terminado. 455,26 1,32 599,03

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

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78

La ponderación del factor tolerancia es un dato elemental para realizar el diagnostico de Balance

de Líneas, mismas que se utilizó hojas técnicas ya establecidas para el levantamiento de datos

(Ver anexo 18).

Una vez realizado el cálculo se puede apreciar los tiempos reales que se debería demorar en

cada estación de trabajo para producir los lotes de producción de salchichas. Para determinar el

tiempo estándar se aplica la siguiente fórmula.

TS = TN ∗ FT

Ts= Tiempo estándar

TN= Tiempo normal

Ft= Factor tolerancias

12.3. Elaborar el balanceo en la línea de salchichas

En la presente etapa es necesario realizar el cálculo del Takt time, determinando el tiempo

absoluto que el operario debe demorarse en realizar un empaque de salchichas.

Para realizar la actividad se necesita obtener el tiempo de la jornada de trabajo diario, en la

empresa se trabaja 8 horas sin tomar en cuenta el tiempo que disponen los operarios para el

almuerzo, el cálculo se realizara de la siguiente manera.

Con la fórmula que se detalla a continuación se realiza el cálculo del Takt Time.

𝐓𝐚𝐤𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 =Tiempo disponible

Unidades demandadas

Para determinar el número de empaques para el cálculo del takt time se realizó de la siguiente

manera, debido a que la producción diaria no es estándar en los tres días que produce a la

semana la fábrica, se tomó la producción diaria mayor, sobre la producción diaria menor y se

obtuvo un promedio como se detalla a continuación.

Tabla 23: Ponderación de producción diaria de salchichas

Producción mayor. 396

Producción menor. 370

Total. 383

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina. Elaborado por: Investigadores.

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79

Tiempo disponible = (16hr) (60min) = 960

Takt time = 960

383 = 2,50 min.

Se puede evidenciar que para producir un empaque de salchichas cada operario dispone de 2,50

minutos.

Una vez realizado el Takt time, enseguida se realiza la ponderación del índice de productividad,

y se determina el número de operarios que se necesita para igualar las estaciones de trabajo

(Ver tabla 24).

Tabla 24: Cálculo del índice de productividad y número de operarios para la línea de salchichas.

Actividad T. Estándar. IP #

Operarios

teóricos.

#

Operarios

reales.

#

Operarios por

línea.

Proceso 1.

Selección y consumo de

materia prima. 46,03 0,40 0,46 1 1

Proceso 2.

Molido de materia prima. 119,02 0,40 1,19 1 1

Proceso 3.

Cutteado de materia prima. 147,49 0,40 1,47 2 2

Proceso 4.

Embutido. 190,09 0,40 1,90 2 2

Proceso 5.

Cocción y enfriamiento de

producto terminado.

43,92 0,40 0,44 1 1

Proceso 6.

Empaque y almacenamiento

producto terminado.

599,03 0,40 5,97 6 6

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Para obtener el índice de productividad se procede a dividir el total de unidades que se produce

en el día, entre el tiempo en minutos de la jornada de trabajo, (960 minutos). Se aplicó la

siguiente fórmula para determinar el índice de la productividad.

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =Unidades a fabricar

Tiempo disponible de un operador

Inmediatamente de realizar las suposiciones, se prosigue a calcular el número real de operarios

que se necesita para cada estación de trabajo. El número de trabajadores se calcula de la

siguiente manera, el total del tiempo estándar multiplicado por el índice de productividad y

dividiendo entre la eficiencia, que se toma el mismo valor del índice de productividad.

Para la operación a realizar se tomó la siguiente fórmula.

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𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =Tiempo estandar ∗ Índice de producción

Eficiencia

En la siguiente tabla se calcula la capacidad de producción de la línea de salchichas. Se observa

la distribución de los operarios luego de realizar el diagnóstico de balance de líneas con la

finalidad de reducir tiempos ociosos, mermas o cuellos de botellas que se presentan en las

estaciones de trabajo, para tomar en cuenta el parámetro del total de operarios por estación de

trabajo se realizó inspecciones visuales previo a la investigación para luego comparar con los

resultados del diagnóstico realizado.

Tabla 25: Capacidad de la línea de producción de salchichas

Proceso.

Tiempo

estándar

operación más

lenta.

Turno

laboral

(segundos)

Núm. De

trabajadores

Capacidad

de

empaques.

“Producción

real”

Proceso 6.

Empaque y almacenamiento producto

terminado.

599,03 57600 6 577

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Para obtener la capacidad de la línea, se procede a transformar el turno laboral a segundos y se

toma el tiempo de la operación más lenta, una vez realizado el cálculo se suma el total de

producción que se obtiene antes de realizar el balanceo, al total de producción después balanceo,

y se determina la capacidad real de producción (Ver tabla 25).

La fórmula para calcular la capacidad de la línea de producción de salchichas es la siguiente.

𝐂𝐋 =Total de minutos por dia ∗ No. de operarios por operación

Tiempo estandar

Se realizó el cálculo de la eficiencia antes de realizar el balanceo, lo cual se pudo conocer que

con la distribución anterior del personal la empresa alcanzaba un 56,45% (Ver tabla 26).

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81

Tabla 26: Eficiencia antes del balanceo

Operación Minutos estándar por

operación.

Minutos estándar

permitido por

operación.

Eficiencia

Proceso 1.

Selección y consumo de

materia prima.

11,51 149,76

56,45%

Proceso 2.

Molido de materia prima. 59,51 149,76

Proceso 3.

Cutteado de materia

prima.

147,49 149,76

Proceso 4.

Embutido. 95,05 149,76

Proceso 5.

Cocción. 43,92 149,76

Proceso 6.

Empaque y

almacenamiento

producto terminado.

149,76 149,76

Suma 507,23 898,56

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Tabla 27: Eficiencia después del balanceo

Operación Minutos estándar por

operación.

Minutos estándar

permitidos por

operación.

Eficiencia

Proceso 1.

Selección y consumo de

materia prima. 46,03 119,02

71,71%

Proceso 2.

Molido de materia prima. 119,02 119,02

Proceso 3.

Cutteado de materia

prima. 108,21 119,02

Proceso 4.

Embutido. 95,05 119,02

Proceso 5.

Cocción. 43,92 119,02

Proceso 6.

Empaque y

almacenamiento

producto terminado. 99,84 119,02

Suma 512,06 714,10

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Una vez concluido con el estudio de balanceo se obtuvo una eficiencia de 71,71% en la línea

de producción de salchichas (Ver tabla 27).

Para realizar el cálculo de la eficiencia del antes y del después, se procede a dividir el tiempo

estándar por el número de trabajadores por estación de trabajo, de esta manera se determina los

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minutos estándar por operación, para determinar el tiempo estándar permitido por operación se

toma el número mayor del tiempo estándar por operación y se distribuye para todos los procesos

el mismo valor.

Para obtener la eficiencia se divide la sumatoria de los tiempos estándar por operación sobre la

sumatoria del tiempo estándar permitido por operación.

12.3.1. Configuración de la línea de salchichas balanceada

En la presente etapa se hace referencia a la propuesta planteada en la línea de producción,

tomando en cuenta que el principal objetivo de la investigación fue diagnosticar las líneas de

producción seleccionadas y a su vez dotar de soluciones que mejore el estado actual en los

procesos productivos, entre las alternativas de balanceo se dio obtener una plantilla adecuada

de trabajadores por estación de trabajo. Por lo que a continuación se presenta los resultados

obtenidos.

Tabla 28: Plantilla antes de realizar el balanceo

Línea de producción de salchichas.

Proceso

# De operarios por proceso antes de realizar el

balanceo.

Proceso 1.

Selección y consumo de materia prima. 4

Proceso 2.

Molido de materia prima. 2

Proceso 3.

Cutteado de materia prima. 1

Proceso 4.

Embutido. 2

Proceso 5.

Cocción. 1

Proceso 6.

Empaque y almacenamiento producto terminado. 4

Total. 4

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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83

Tabla 29: Plantilla después de realizar el balanceo

Línea de producción de salchichas.

Proceso

# De operarios por proceso después de realizar el

balanceo.

Proceso 1.

Selección y consumo de materia prima.

1

Proceso 2.

Molido de materia prima. 1

Proceso 3.

Cutteado de materia prima. 1

Proceso 4.

Embutido. 2

Proceso 5.

Cocción. 1

Proceso 6.

Empaque y almacenamiento producto

terminado. 6

Total. 6 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

La línea de producción de salchichas al iniciar el estudio contaba con 4 operarios para realizar

todas las actividades que conciernen a los 6 procesos que intervienen para producir salchichas,

por lo que al terminar con el balanceo el personal operativo se distribuye de la siguiente manera

y adicional se aumenta 2 personas a la línea de salchichas (Ver tabla 29).

A continuación, se representa el acomodo de operarios en la línea de producción de salchichas

(Ver gráfico 23).

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84

Gráfico 23: Acomodo de operarios de la línea de producción de salchichas

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

En la figura se puede apreciar el acomodo de los operarios tras realizar el análisis

correspondiente en las estaciones de trabajo más representativas, donde las actividades tienden

a ser más forzosas se necesita acompañamiento de personal, evitando desequilibrios en las

estaciones de trabajo.

Con la propuesta realizada, se explica que la línea de salchicha se encuentra mejor balanceada,

incrementando la eficiencia en relación a la anterior y de la misma manera en las estaciones

donde se reacomodo el personal la capacidad de producción tiende a incrementar.

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Gráfico 24: Metodología de Balance de Líneas para la línea de producción de Salsas

Fuente: (Pacheco, 2014)

Elaborado por: Investigadores.

Identificar la línea de salsas

Analizar el proceso de la línea de salsas

Toma de tiempo de las operaciones

Realizar el mapa de procesos de la línea de salsas

Realizar la cadena de valor

Realizar la caracterización de procesos

Graficar la ruta critica

Factor de tolerancia

Factor actuación

Tiempo normal

Takt time

Número de operadores teóricos

Índice de producción

Capacidad de la línea

Configurar la línea balanceada

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12.4. Conocimiento del producto de la línea de producción de salsas

Para la elaboración de salsas de tomate la empresa dispone de una superficie 75mt² donde se

encuentra toda la maquinaria disponible para el proceso, tales como dos Marmitas industriales

y una Sacheteadora, 35mt² dispone para almacenar los insumos que utilizan los operarios para

la elaboración de la salsa, entre los insumos la empresa utiliza Azúcar, Sazonadores y Pasta de

tomate, 50mt² para el área de almacenaje de embaces para el producto terminado, la capacidad

instalada para la elaboración de las salsas dispone con todos los recursos necesarios para

cumplir eficientemente con los procesos ( Ver anexo 10).

El operario encargado de procesar las salsas de tomate selecciona las cantidades exactas de

materia prima directa e insumos, esto lo realiza en una superficie de 75 mt² donde se realiza el

proceso de Selección de materia prima y cocción (Ver anexo 11). En la misma superficie se

procede a realizar el proceso de envasado del producto terminado (Ver anexo 12). Una vez

terminado de realizar el envasado, el mismo operario procede a tapar los embaces y se traslada

hasta una bodega donde lo almacenan y etiquetan, aquel proceso se lo denomina Empaque y

almacenamiento (Ver anexo 13). En la actual tabla se detalla el producto ya elaborado con sus

respectivas características, tamaño, peso y precio (Ver en la tabla 30).

Tabla 30: Salsas elaboradas en la línea de producción La Picantina

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCT

O “SALSAS”

IMAGEN DESCRIPCIÓN PESO PRECIO

Salsa de tomate

3.80 Kg

$ 3.30

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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87

12.4.1. Toma de tiempos de la línea de producción de salsas

Se registró 5 tiempos aleatorios de cada proceso en la línea de producción de salsas, la presente

actividad se realizó con referencia a un operador en cada proceso, teniendo en cuenta que las

actividades deben cumplirse a un ritmo normal, con el fin de obtener un tiempo estándar

acertado. A cada operario involucrado se tomó los tiempos evitando provocar desfases que

afecte a sus actividades, la toma de tiempos es muy importante para conocer con exactitud la

tardanza en realizar una actividad dentro de las estaciones de trabajo, las muestras se detallan a

continuación (Ver tabla 30).

Tabla 31: Lectura de tiempos en la línea de producción de Salsas

Estudio de tiempos en minutos de la línea de producción se salchichas La Picantina

Proceso 1.

Selección de materia prima y cocción.

Proceso 2.

Envasado.

Proceso 3.

Almacenamiento de producto terminado.

Lectura 1 92,13 86,5 58,48

Lectura 2 90,5 84,5 58

Lectura 3 91,34 81 56,6

Lectura 4 90 86 57

Lectura 5 92,1 85 57,4 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Se realizó el registro de los tiempos necesarios para proceder a realizar el diagnóstico de balance

de líneas, es muy importante recabar información veraz y confiable, para obtener resultados

aún más acercados a la realidad, cabe recalcar que en los tres procesos que se representa en la

tabla interviene el Talento Humano del área de producción, mismos que hacen uso de

maquinaria industrial para complementar y dar por concluido el proceso.

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88

Gráfico 25: Mapa de procesos de la línea de producción de salsas

MAPA DE PROCESOS DE LA LÍNEA DE PRDUCCIÓN DE SALSAS

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÍGICOGESTIÓN DE CALIDAD MEJORA CONTINUA

Selección de materia prima y cocción

91,21 min

Envasado

84,60 min

Almacenamiento

57,50 min

Preparación de vinagre

Preparación y mezcla de

condimentos para salsa

Cocción de vinagre

Depositar preservantes y

sazonadores en la

marmita

Pesar y depositar pasta

Transporte de envases a la

codificadora

Encendido de la codificadora

Codificación y almacenamiento

de envases

Traslado de envases al área de

envasado

Envasado y tapado

Carga del producto terminado

al coche transportado

Transportar producto terminado

al cuarto de almacenamiento

Descarga e ubicación del

producto terminado

Etiquetado

SAT

ISFAC

CIÓ

N C

LIE

NT

E

CL

IEN

TE

S EX

PE

CT

AT

IVA

S

SEGURIDAD

INDUSTRIALMANTENIMIENTO CONTABILIDAD TALENTO HUMANO

PROCESOS

ESTRATÉGICOS

PROCESOS

OPERATIVOS

PROCESOS DE

APOYO

Pesar y depositar vinagre

en la marmita

Cocción de condimentos

Fuente: Procesadora de productoscarnicos La Picantina Elaborado por: Investigadores.

88

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Gráfico 26: Diagrama de flujo de la línea de producción de salsas

PROCESO DE ELABORACIÓN DE SALSAS

Bodega de materia primaGerencia Cuarto fríoProducción

Inspección de la materia prima

Selección de materia prima

Cumple calidad y cantidad

Materia prima al área de producción

Preparación y mezcla de condimentos

Codificación de envases

Verter el vinagre en la m armita de cocción dela

materia prima

Etiquetado

Cocción de materia prima

Envasado

Envasado y tapado

Cocción de vinagre

Envases al cuarto frío

Fín

Almacenamiento

Hoja de producción

Desperdicios

SI

Materia prima defectuosa

Fín

NO

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina. Elaborado por: Investigadores.

89

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90

12.4.2. Cadena de valor de la línea de producción de salsas

Gráfico 27: Cadena de valor del proceso de selección de materia prima y cocción

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Preparación de vinagre para

salsa.

Preparación y mezcla de

condimentos para salsa.

Cocción de vinagre.

Depositar preservantes y sazonadores

en la marmita.

Pesar y depositar pasta de tomate.

Pesar y depositar

vinagre en la marmita.

Cocción de condimentos.

Pesar los

condimentos

de acuerdo

al lote a

producir.

Mesclar los

condimentos

y procesar.

Pesado de

condimentos

e insumos.

Mesclar

condimentos

e insumos en

la bandeja

contenedora.

Encender la

marmita.

Vertir agua y

condimentos

necesarios.

Cocción del

vinagre.

Destapar la

marmita y

encender la

marmita.

Vertir los

preservantes y

sazonadores en

la marmita.

Cocción.

Pesar la pasta de

tomate.

Vertir la pasta en

la marmita.

Act

ivid

ades

de

soport

e.

Act

ivid

ades

pri

mar

ias.

Destapar los

contenedores.

Medir la

cantidad de

vinagre para el

lote a producir.

Depositar el

vinagre en la

marmita.

Encender la

marmita.

Vertir la

materia prima,

vinagre,

sazonadores e

insumos.

Cocción

finalizada.

90

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91

Tabla 32: Proceso de selección de materia prima y cocción

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

CP-DDP-01 Versión: 01

Fecha: 19/01/2017

Página: 1 de 1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nombre: Selección de materia prima y cocción. Tipo de proceso: Producción.

Líder del proceso: Supervisor. Participantes: Operarios, Supervisor y Administrador.

Recursos: Maquinaria y equipo: Marmitas, Bandeja contenedora, Baldes de PVC.

Personal calificado: 2

Documentos relacionados: Hoja de producción.

Hoja de control de actividades.

Hoja de control de calidad.

Control de inventarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

Para producir la Salsa de Tomate el operario encargado prepara el vinagre en la Marmita 2, hasta el término de la cocción el mismo operario prepara los condimentos necesarios,

los revuelve en una bandeja contenedora y transporta al área de cocción en la Marmita 1, el mismo operario enciende la Marmita 1 y deposita los condimentos luego se

deposita pasta de tomate y vinagre, la cocción se demora aproximadamente 50 minutos y el mismo operario controla el proceso hasta su término.

91

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Alcance. El proceso inicia desde la adquisición de la materia prima

hasta la cocción de los insumos.

Objetivo. Efectuar de forma adecuada la adquisición de la materia

prima para evitar desperdicios en el proceso.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

N° PROVEEDOR INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO CLIENTE RESPONSABLES

1 Gerente u Administrador de la planta

Condimentos

para

Vinagre

Preparación de vinagre

para salsa.

Condimentos

preparados.

Salsa de tomate

Cocida.

1 Persona de la

empresa

Jefe del departamento

de producción.

2

Operario.

Supervisor. Materia prima

principal.

Preparación y mezcla de

condimentos para salsa.

1 Persona

3

Operario.

Supervisor. Condimentos y

persevantes

Cocción de vinagre.

4

Operario.

Supervisor.

Marmita.

Depositar preservantes y

sazonadores en la

marmita.

5

Pesar y depositar pasta

de tomate.

6

Pesar y depositar

vinagre en la marmita.

7

Cocción de

condimentos.

Fuente: Burbano C (2008) (p. 18).

Elaborado pro: Investigadores.

92

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93

Gráfico 28: Cadena de valor del proceso de envasado de producto terminado

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Transporte de envases a la codificadora.

Encendido de la codificadora.

Codificación y almacenamiento de envases.

Traslado de envases al área de envasado.

Envasado y tapado.

Envases en óptimas

condiciones.

Llevar los envases a

la codificadora.

Desembarque de los

envases.

Encendido de la

codificadora.

Seleccionar los

envases y etiqueta a

codificar.

Codificar las

etiquetas y envases.

Almacenar las

etiquetas y envases en

un contenedor.

Trasladar los envases

codificados al área de

envasado.

Acomodar los

envases en el área de

envasado.

Envasado del

producto.

Tapar los envases.

Limpiar los excesos.

Act

ivid

ades

de

soport

e.

Act

ivid

ades

pri

mar

ias.

93

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94

Tabla 33: Proceso de Envasado

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

CP-DDP-01 Versión: 01

Fecha: 19/01/2017

Página: 1 de 1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nombre: envasado. Tipo de proceso: Producción.

Líder del proceso: Supervisor.

Participantes: Operarios, Supervisor y

Administrador.

Recursos: Maquinaria y equipo. Montacargas, Sacheteadora, Embaces, Codificadora.

Personal calificado: 1

Documentos relacionados: Hoja de producción.

Hoja de control de actividades.

Hoja de control de calidad.

Control de inventarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

En esta etapa de la elaboración de la salsa de tomate se procede apagar la marmita y sin perder el tiempo un operario embaza en botellas de galón la salsa de tomate, en el

presente proceso se debe realizar la actividad de envasado con mucho cuidado para evitar derrames del producto y de la misma manera evitar accidentes de quemadura ya

que mientras más caliente este el producto más rápido se puede depositar en los embaces.

94

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95

Alcance. El proceso inicia desde el cocido en la marmita

hasta el envasado del producto.

Objetivo. Supervisar el proceso para evitar desperdicios

del producto y accidentes laborales.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

N° PROVEEDOR INSUMOS

ACTIVIDADE

S

PRODUCT

O

CLIENT

E

RESPONSABLE

S

1

Gerente u Administrador de la planta

Administrado. Operario

Transporte de

envases a la

codificadora.

Salsa de

tomate cocida

y envasada.

1 Persona

Operario.

2

Operario.

Supervisor Operario.

Encendido de la

codificadora.

1 Persona

3

Operario.

Supervisor. Codificadora.

Operario.

Codificación y

almacenamiento

de envases.

1 Persona

4

Operario.

Supervisor.

Operario.

Traslado de

envases al área

de envasado.

1

Personas

5

Operario.

Supervisor. Operario.

Envases.

Envasado y

tapado.

1

Personas Fuente: Burbano C (2008) (p. 18).

Elaborado pro: Investigadores.

95

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96

Gráfico 29: Cadena de valor del proceso de almacenamiento de producto terminado

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Carga del producto terminado al coche transportador.

Transportar producto terminado al cuarto de almacenamiento.

Descarga e ubicación del producto terminado.

Etiquetado.

Cargar los envases.

Acomodar los envases.

Asegurar los envases.

Llevar el producto al cuarto

frio.

Descargar los envases del

coche transportador.

Acomodar los envases en

el cuarto frio.

Etiquetar los envases.

Limpiar los excesos.

Apilamiento de los envases.

Act

ivid

ades

de

soport

e.

Act

ivid

ades

pri

mar

ias.

96

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97

Tabla 34: Proceso de Almacenamiento producto terminado

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.

CP-DDP-01 Versión: 01

Fecha: 19/01/2017

Página: 1 de 1.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Nombre: Almacenamiento producto terminado. Tipo de proceso: Producción.

Líder del proceso: Supervisor. Participantes: Operarios, Supervisor y Administrador.

Recursos: Maquinaria y equipo: Montacargas, Cuarto frio, Cajas, Etiquetadora, Selladora

Personal calificado: 1

Documentos relacionados: Hoja de producción.

Hoja de control de actividades.

Hoja de control de calidad.

Control de inventarios.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

El proceso de almacenamiento se realiza al mismo tiempo de que se envasa el producto por el motivo de que el área no cuenta con mucho espacio físico, esta actividad lo

realiza el mismo operario una vez que se llena el pallet de almacenamiento, el producto terminado es transportado al lugar de recepción donde se procede a etiquetar los

envases para su posterior comercialización.

97

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98

Alcance. El proceso inicia desde el cocido en la marmita hasta el

envasado del producto.

Objetivo. Supervisar el proceso para evitar desperdicios del producto y

accidentes laborales.

ACTIVIDADES DEL PROCESO

ENTRADAS SALIDAS

N° PROVEEDOR INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTO CLIENTE RESPONSABLES

1

Operario.

Supervisor.

Cajas

Botellas

Carga del producto

terminado al coche

transportador.

Salsa de tomate

cocida.

2 Personas

Operario. 2

Operario.

Supervisor.

Salsa de tomate

envasada

Transportar

producto terminado

al cuarto de

almacenamiento.

2 Personas

3

Operario.

Supervisor. Cajas

Botellas

Descarga e

ubicación del

producto terminado.

2 Personas

4

Operario.

Supervisor.

Cajas

Botellas

Etiquetadora Etiquetado.

2 Personas

Fuente: Burbano C (2008) (p. 18).

Elaborado pro: Investigadores.

98

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99

Tabla 35: Ruta crítica de la línea de producción de salsas

Línea de producción de salchichas La Picantina.

Proceso Nombre del proceso Predecesora

1 Selección de materia prima y cocción. -

2 Envasado. B

3 Almacenamiento de producto terminado. C

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

En la tabla 35 se puede apreciar los procesos de la línea de producción de salsas, se observó

que las estaciones de trabajo son secuenciales o también denominado línea de producción

paralela, no cuenta con predecesoras ya que debe terminarse el primer proceso para empezar el

segundo, es necesario recalcar que por ningún motivo se debe pasar por alto algún proceso si

no se completa todas las actividades del proceso antecesor no continua, el operario encargado

de la línea de producción tiene la suficiente capacidad en el área y conoce perfectamente las

actividades y la posibilidad de generar errores en las estaciones de trabajo son mínimas, ya que

para producir las salsas es el mismo sistema de las salchichas, la administración entrega una

hoja de producción con las cantidades exactas y de la misma forma las cantidades de

condimentos e insumos, de tal manera no existe desfases ni productos defectuosos.

Para realizar la gráfica de precedencias se agrupo todas las actividades que involucra en cada

estación de trabajo con los tiempos exactos de demora obteniendo resultados específicos, las

holguras son igual a cero lo cual nos indica que los procesos son secuenciales (Ver gráfico 30).

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100

Gráfico 30. Ruta crítica del proceso de producción de salsas

91,21 min 0 91,21 H= 0

0 91,21

84,60, min 91,21 175,81 H= 0

175,81 175,81

177,45 233,31 H= 0

233,31 233,31

57,50

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Tabla 36: Holgura de la línea de producción de salsas

Línea de producción de salchichas La Picantina.

Duración (min) Holgura Primera fecha Ultima fecha.

Inicio (min) Fin (min)

Inicio

(min) Fin (min)

91,21 0 91,21 0 0 91,21

84,60 0 175,81 0 91,21 175,81

57,50 0 233,31 0 175,81 233,31

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Selección

de materia

prima y

cocción.

Envasado

Almacenamiento

de producto

terminado.

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101

Gráfico 31: Diagrama de Gantt de la línea de producción de salsas

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Como se puede considerar en la gráfica, para elaborar un envase de salsa de tomate se debe

cumplir tres procesos fundamentales, cada proceso se realiza de forma secuencial evitando

desfases productivos, una vez adquirido todos los tiempos que comprende la línea de

producción se procede a calcular la ruta crítica, las holguras representa la existencia de desfases

productivos, al igual que en la línea de producción de salchichas las holguras dan como

resultado un valor de cero, lo cual se interpreta que todos los procesos son secuenciales y que

no se debe pasar por alto ningún proceso hasta su finalización (Ver tabla 37).

Tabla 37: Identificación de la línea de producción de salsas

Proceso Número de operadores.

Selección de materia prima y cocción. 1

Envasado. 1

Almacenamiento de producto terminado. 1

Total de operarios. 1

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Para la línea de producción de salsas la empresa dispone de un solo operario, existen tres

procesos lo cual se debe cumplir oportunamente hasta la obtención del producto terminado, las

actividades encomendadas de cada estación de trabajo no generan dificultad excesiva, de tal

manera que de acuerdo a los lotes de producción emitido por la administración un solo operario

asume la responsabilidad de la línea de producción desde que inicia la jornada hasta que se

termina.

1

2

3

91,21

84,60

57,50

0

0

0

0 20 40 60 80 100

1

2

3

Tiempos.

Pro

ceso

s.Diagrama de Gantt.

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102

12.4.3. Toma de tiempos de la línea de producción de salsas

Para realizar el Balance de líneas se registró 5 tomas de tiempos aleatorios en la línea de

producción de salsas, la presente actividad se realizó con referencia a un operador de cada

proceso, teniendo en cuenta que las actividades deben cumplirse a un ritmo normal con el fin

de obtener un tiempo estándar acertado.

Al operario involucrado en el proceso se tomó los tiempos evitando provocar presiones que

afecte a sus actividades, la toma de tiempos es muy importante para conocer con exactitud el

tiempo de demora en realizar una actividad dentro de las estaciones de trabajo.

Tabla 38: Estudio de tiempos de la línea de producción de salsas

Estudio de tiempos en minutos de la línea de producción se salchichas La Picantina

Proceso 1.

Selección de materia prima y

cocción.

Proceso 2.

Envasado.

Proceso 3.

Almacenamiento de producto

terminado.

Lectura 1 92,13 86,5 58,48

Lectura 2 90,5 84,5 58

Lectura 3 91,34 81 56,6

Lectura 4 90 86 57

Lectura 5 92,1 85 57,4

Inter. (R) 2,13 5,5 1,88

Media. (X). 91,21 84,60 57,50

Deter. R/X. 0,02 0,07 0,03

N. Lecturas. 0 3 0

N. Lecturas reales. 5 6 5

Desv. Estándar 0,95 2,16 0,76

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Para realizar el estudio de tiempos se utilizó de método de Maytag – Company, aquel

procedimiento se citó en la metodología de balance de líneas, lo cual sugiere seguir una

secuencia lógica en el proceso de interacción de las lecturas a cronometrar, los tiempos se

representó en hojas técnicas de control (Ver anexo 20).

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103

Luego de realizar el levantamiento de información de cada estación y sus tiempos, se procede

a calcular el tiempo promedio de cada proceso que forma parte de la línea de producción de

salsas, para realizar el cálculo se suma las muestras de tiempos dividiendo entre el total de

envases producidos en la jornada de trabajo que son 405 unidades, obteniendo como resultado

el tiempo promedio estimado para producir un envase. Para visualizar el cálculo de tiempo

promedio (Ver tabla 38).

Gráfico 32: Promedio de la línea de producción de salsas

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Gráfico 33: Desviación estándar de la línea de producción de embutidos La Picantina

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

1 2 3

Series1 91,21 84,60 57,50

91,2184,60

57,50

tiem

pos

Procesos

Tiempo promedio

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1 2 3

Series1 0,95 2,16 0,76

0,95

2,16

0,76

Tie

mp

os

Procesos

DESVIACIÓN ESTANDAR.

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104

Como se puede observar en las figuras se graficó el tiempo promedio y la desviación estándar

para conocer las tendencias en relación con los procesos existentes (Ver Gráficos 32 y 33).

Luego de calcular los tiempos promedios y números de lecturas a realizar, se procede a

determinar el tiempo estándar, para ello se requiere calcular primero el tiempo elemental, se

suma todos los tiempos que se realizó las lecturas y se divide sobre el número de lecturas

sugeridas a realizar, de acuerdo a los cálculos realizados con la tabla Maytag – Company, y se

obtiene el tiempo elemental (Ver tabla 39)

Tabla 39: Tiempo elemental de la línea de salsas

Proceso 1

Selección y consumo de materia y

cocción.

Proceso 2

Envasado.

Proceso 3

Almacenamiento de producto terminado.

91,21 84,60 57,50

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Luego de obtener los promedios, se regulariza aquellos tiempos mediante calificaciones de

trabajo de cada operario, para realizar este procedimiento se tomó los siguientes factores a

evaluar tales como la habilidad, esfuerzo, condiciones del área de trabajo y consistencia del

operador. Para realizar las ponderaciones se utilizó el sistema de calificación de Westinghouse

(Ver tabla 40).

Tabla 40: Calificación de la actuación de la línea de producción de salsas

Actividad.

Habilidad Esfuerzo Condiciones Consistencia Factor

Actuación.

Proceso 1.

Selección de materia prima y

cocción.

0,08 -0,04 0,04 0,03 1,11

Proceso 2.

Envasado

0,08 0,05 0,02 0,01 1,16

Proceso 3.

Almacenamiento de producto

terminado.

0,06 0,12 0,02 0,01 1,21

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

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105

Una vez realizado la sumatoria de los valores datos de obtiene el valor total del factor de la

actuación, adicional de agrega uno. La fórmula que se aplicó lo detallamos a continuación.

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 + 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠.

Para realizar las ponderaciones se elaboró una matriz de ponderación (Ver anexo 24). Misma

que se toma de referencia para registrar la ponderación en la hoja de calificación de la actuación

del Sistema Westinghouse (Ver anexo 17).

Una vez obtenido los resultados del factor de la actuación se procede a calcular los tiempos

normales como se aprecia en la siguiente operación (Ver tabla 41).

Tabla 41: Tiempo normal de la línea de producción de salsas

Actividad. Tiempo

elemental.

(T.E)

Factor

Actuación.

Tiempo normal.

Proceso 1.

Selección de materia prima y cocción.

91,21 1,11 101,25

Proceso 2.

Envasado

84,60 1,16 85,34

Proceso 3.

Almacenamiento de producto terminado.

57,50 1,21 69,58

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

El cálculo se lo realiza multiplicando el valor de la columna media obtenida de los tiempos

promedios multiplicado por el valor del factor de la actuación. Se debe recordar que se calculó

el valor de la actuación de acuerdo al método antes mencionado, a la suma de las actuaciones

se le debe añadir 1, por que los procesos se realizan utilizando herramientas y maquinaria

automática industrial. Para realizar el cálculo anterior se utilizó la siguiente formula.

𝑇𝑁 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 de los operarios

Una vez terminado el cálculo del tiempo normal se procede a obtener el valor de las tolerancias,

lo cual se adquirió de la Organización Internacional del Trabajo OIT, para visualizar el cálculo

(Ver en tabla 41).

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106

Tabla 42: Tiempo estándar de la línea de producción de salchichas

Actividad Tiempo normal

(T.N)

Factor tolerancias

(F.T)

Tiempo estandar.

(T.E)

Proceso 1.

Selección de materia prima y

cocción.

101,25 1,28 129,60

Proceso 2.

Envasado 85,34 1,25 106,68

Proceso 3.

Almacenamiento de producto

terminado. 69,58 1,22 84,89

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Para el cálculo del factor de tolerancias se aplicó la hoja de tolerancias tomada de la

Organización Internacional del Trabajo OIT mismas que se calificó a cada uno de los

trabajadores (Ver anexo 18 y 22).

Como se puede observar en la tabla antes mencionada, los tiempos estándar se obtiene

multiplicando el tiempo normal por el factor de las tolerancias, de esa manera se determina el

tiempo estándar para producir los lotes de producción en el día. Para realiza el cálculo se aplica

la siguiente formula.

TS = TN ∗ FT

12.5. Elaborar el balance de líneas para salsas

En la presente etapa es necesario realizar el cálculo del Takt time, determinando el tiempo

absoluto que el operario debe demorarse en elaborar un envase de salsas en cada estación de

trabajo para cumplir con el total de producción. Para producir salsas la empresa únicamente

trabaja dos días a la semana, por lo que los lotes de producción no tienen variación, siendo las

mismas cantidades, por lo que para determinar las cantidades exactas para el cálculo del takt

time no fue necesario determinar la media para ponderación de producción. Para el determinar

el takt time se requiere el tiempo de trabajo diario transformado a minutos sobre las unidades a

producir, para ello se aplicó la siguiente fórmula.

Con la fórmula que se detalla a continuación se realiza el cálculo del Takt Time.

𝐓𝐚𝐤𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 =Tiempo disponible

Unidades demandadas

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107

Tiempo disponible = (16hr) (60min) = 960

Takt time = 960

405 = 2,37 min.

Luego de realizar el cálculo del Takt Time se determinó que, para elaborar un envase de salsa

de tomate el operario encargado de la línea de producción dispone de 2,37 minutos por estación

de trabajo. Una vez realizado el cálculo del Takt Time, se procede a realizar la ponderación del

índice de productividad, y el número de operarios que se necesita para igualar las estaciones de

trabajo en la línea de producción de salsas (Ver tabla 43).

Tabla 43: Cálculo del índice de productividad y número de operarios de la línea de producción de salsas

Actividad T. Estándar. IP # operarios

teóricos.

# operarios

reales.

# operarios por línea.

Proceso 1.

Selección de materia

prima y cocción.

129,60 0,42 1,30 2 2

Proceso 2.

Envasado 106,68 0,42 0,96 1 1

Proceso 3.

Almacenamiento de

producto terminado.

84,89 0,42 0,74 1 1

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Para realizar el cálculo del índice de productividad se precedió a dividir el total de unidades que

se produce en la jornada de trabajo que son 405 envases de salsas, entre el tiempo de la jornada

de trabajo diario transformado a minutos, que es 960 minutos. Se aplicó la siguiente fórmula

para determinar el índice de productividad.

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =Unidades a fabricar

Tiempo disponible de un operador

Una vez realizado las suposiciones se prosigue a calcular el número real de operarios que se

necesita para cada estación de trabajo. El número de trabajadores se calcula de la siguiente

manera, el total del tiempo estándar multiplicado por el índice de productividad y dividiendo

entre la eficiencia de cada trabajador, en este caso se toma el mismo valor del índice de

productividad. Para la operación a realizar se tomó la siguiente formula.

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 =Tiempo estandar ∗ Índice de producción

Eficiencia

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108

En la siguiente tabla se calcula la capacidad de producción por estación de trabajo dentro de la

línea de producción de salsas, se toma como referencia la operación más lenta del tiempo

estándar. Es necesario mencionar que la capacidad de producir es el volumen máximo de que

puede producir en una línea en específico.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, se procede a realizar la distribución de los

operarios por estación de trabajo, con la finalidad de reducir tiempos ociosos, mermas o cuellos

de botellas que se presentan en cada actividad, para tomar en cuenta el parámetro del total de

operarios por estación de trabajo se realizó inspecciones visuales previo a la investigación para

luego comparar con los resultados del diagnóstico realizado. Para interpretar el número de

operarios y las cantidades a producir por estación de trabajo (Ver tabla 44).

Tabla 44: Capacidad de la línea de producción de salsas

Proceso.

Tiempo

estándar

operación

más lenta.

Turno

laboral

(segundos)

Núm. De

trabajadores

Capacidad de

envases.

“Producción

real”

Proceso 1.

Selección de materia prima y

cocción.

147,10 28800 2 797

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Al igual que la línea de producción de salchichas, en las salsas para obtener la capacidad se

realiza el mismo procedimiento, el incremento de producción va a ser notorio, pero el

incremento de la eficiencia va a ser el mínimo debido a que interactúan un solo operario en la

línea.

La fórmula para calcular la capacidad de la línea es la siguiente.

𝐂𝐋 =Total de segundos por día ∗ No. de operarios por operación

Tiempo estandar por operación

Se realizó el cálculo de la eficiencia antes de realizar el balanceo, lo cual se pudo conocer que

con la distribución anterior del personal en la línea de salsas la empresa alcanzaba un 82,52%

(Ver tabla 45).

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109

Tabla 45: Eficiencia antes del balanceo

Operación Minutos estándar por

operación.

Minutos estándar

permitido por

operación.

Eficiencia

Proceso 1.

Selección de materia

prima y cocción.

129,80 129,80

82,52%

Proceso 2.

Envasado 106,68 129,80

Proceso 3.

Almacenamiento de

producto terminado.

84,85 129,80

Suma 321,33 489,40

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Tabla 46: Eficiencia después del balanceo

Operación Minutos estándar por

operación.

Minutos estándar

permitidos por

operación.

Eficiencia

Proceso 1.

Selección de materia

prima y cocción.

64,90 106,68

80,12%

Proceso 2.

Envasado 106,68 106,68

Proceso 3.

Almacenamiento de

producto terminado.

84,85 106,68

Suma 256,43

320,04

Fuente: Pacheco M y Martínez G (2014).

Elaborado por: Investigadores.

Una vez concluido con el estudio de balanceo se obtuvo una eficiencia de 80,12% en la línea

de producción de salsas (Ver tabla 46).

Para realizar el cálculo de la eficiencia del antes y del después, se procede a dividir el tiempo

estándar por el número de trabajadores por estación de trabajo, de esta manera se determina los

minutos estándar por operación, para determinar el tiempo estándar permitido por operación,

se toma el número mayor del tiempo estándar por operación y se distribuye para todos los

procesos el mismo valor.

Para obtener la eficiencia se divide la sumatoria de los tiempos estándar por operación sobre la

sumatoria del tiempo estándar permitido por operación.

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110

12.5.1. Configuración de la línea de salsas balanceada

En la presente etapa se hace referencia a la propuesta planteada en la línea de producción,

tomando en cuenta que el principal objetivo de la investigación fue diagnosticar las líneas de

producción seleccionadas y a su vez dotar de soluciones que mejore el estado actual en los

procesos productivos, entre las alternativas de balanceo se dio obtener una plantilla adecuada

de trabajadores por estación de trabajo. Por lo que a continuación se presenta los resultados

obtenidos.

Tabla 47: Plantilla antes de realizar el balanceo.

Línea de producción de salsas.

Proceso

# de operarios por proceso antes de realizar el

balanceo.

Proceso 1.

Selección de materia prima y cocción. 1

Proceso 2.

Envasado 1

Proceso 3.

Almacenamiento de producto terminado. 1

Total. 1

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Tabla 48: Plantilla después de realizar el balanceo

Línea de producción de salsas.

Proceso

# de operarios por proceso después de realizar el

balanceo.

Procesoº 1.

Selección de materia prima y cocción. 2

Proceso 2.

Envasado 1

Proceso 3.

Almacenamiento de producto terminado. 1

Total. 2

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

La línea de producción de salsas al iniciar el estudio contaba con 1 operario para realizar todas

las actividades que conciernen a los 3 procesos que intervienen para producir salsas, por lo que,

al terminar con el balanceo, el personal operativo se distribuye de la siguiente manera y

adicional se incrementa 1 persona a la línea de salsas (Ver tabla 48).

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111

A continuación, se representa el acomodo de operarios en la línea de producción de salchichas

(Ver gráfico 34).

Gráfico 34: Acomodo de operarios en la línea de producción de salsas

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina. Elaborado por: Investigadores.

En la figura se puede apreciar el acomodo de los operarios tras realizar el análisis

correspondiente, en las estaciones de trabajo más representativas donde las actividades tienden

a ser más forzosas se necesita disponer con el personal adecuado, ya que en la línea de

producción de salsas una persona es suficiente para los lotes de producción establecidos, se

sugiere utilizar el personal que arrojo el diagnóstico, de esta manera se puede disminuir las

cargas de trabajo y evitar errores en los procesos tras la presión operacional que las actividades

genera.

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112

12.6. Resultados del balanceo en la línea de producción de salchichas

Luego de realizar la investigación se identificó problemáticas que influyen al adecuado

funcionamiento de la línea de producción de salchichas, mediante observaciones minuciosas en

el lugar de los hechos se evidenció desfases en cada estación de trabajo, lo que influye a la

disminución de la producción, el balanceo de líneas permite equilibrar cada estación de trabajo

de tal manera se pueda obtener resultados propicios para beneficio de la empresa donde se

realizó la investigación.

El problema más relevante identificado tras la investigación es la inadecuada distribución del

personal operativo, mismo que ocasiona pérdidas de tiempos por actividad, así mismo el

acumulamiento de tareas asignadas por trabajador provocando sobre asignación de actividades,

para identificar aquellas problemáticas se realizó estudios se campo previos a la realización de

la investigación y mediante la propuesta planteada que es el balanceo de líneas se logró

reacomodar las operaciones obteniendo resultados concretos, la metodología utilizada de

balance de líneas permitió reacomodar al personal y obtener un grado de eficiencia mayor al

que la empresa maneja actualmente, para llegar alcanzar aquellos resultados se realizó todo el

procedimiento de balanceo, lo que involucra toma de tiempos, cálculo de tiempo elemental,

tiempo promedio, determinación de factores de la actuación y factores tolerancia, para obtener

el tiempo estándar, una vez obtenido el tiempo estándar se procede a calcular el índice de

productividad, numero de operarios por estación de trabajo, takt time y capacidad de producción

de la planta y como paso final para obtener la línea balanceada se procede a obtener el tiempo

estándar por operación y el tiempo estándar permitido por operación, de esta manera se obtiene

la eficiencia esperada del antes y después con la respectiva distribución del personal por

estación de trabajo.

Así mismo se realizó como etapa final el pronóstico de los costos incurridos por cada estación

de trabajo de las líneas de producción evaluadas. Lo cual se detalla en conjunto la propuesta y

los pronósticos a continuación.

Como se puede observar en las siguientes plantillas se talla el acomodamiento del personal del

antes y después de acuerdo a los resultados obtenidos en el balanceo.

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113

12.6.1. Plantilla del personal antes de realizar el balanceo

Tabla 49: Plantilla del personal antes de realizar el balanceo

Línea de producción de salchichas.

Proceso

# de operarios por proceso antes de realizar el

balanceo.

Proceso 1.

Selección y consumo de materia prima. 4

Proceso 2.

Molido de materia prima. 2

Proceso 3.

Cutteado de materia prima. 1

Proceso 4.

Embutido. 2

Proceso 5.

Cocción. 1

Proceso 6.

Empaque y almacenamiento producto terminado. 4

Total. 4

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

12.6.2. Plantilla del personal después de realizar el balanceo

Tabla 50: Plantilla del personal después de realizar el balanceo

Línea de producción de salchichas.

Proceso

# De operarios por proceso después de realizar el

balanceo.

Proceso 1.

Selección y consumo de materia prima. 1

Proceso 2.

Molido de materia prima. 1

Proceso 3.

Cutteado de materia prima. 1

Proceso 4.

Embutido. 2

Proceso 5.

Cocción. 1

Proceso 6.

Empaque y almacenamiento producto terminado. 6

Total. 6

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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114

12.6.3. Costos de mano de obra antes de realizar el balanceo de salchichas

Tabla 51: Costos de mano de obra por día salchichas antes del balanceo

1500 dólares 1 día 1 hora

1 día 8 horas 60 minutos

1500 1 1500 3,13

8 60 480 3,13 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Tabla 52: Costos de mano de obra mensual de salchichas antes del balanceo

Actividad Media

(M)

Factor Actuación.

(F.A)

Tiempo normal.

(T.N) $

Proceso 1. 28,13 1,26 35,44 110,93

Selección y consumo de materia prima.

Proceso 2. 80,80 1,09 88,07 27,57

Molido de materia prima.

Proceso 3. 100,13 1,09 119,14 372,91

Cutteado de materia prima.

Proceso 4. 132,54 1,09 144,47 452,19

Embutido.

Proceso 5.

33,05 1,01 33,38 104,48 Cocción y enfriamiento de producto

terminado.

Proceso 6.

350,20 1,30 455,26 1424,96 Empaque y almacenamiento producto

terminado.

Total 2493,04 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Trabajadores línea salchichas antes

Trabajadores Sueldo

T. Sueldo

M.

4 375 1500

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115

12.6.3. Costos de mano de obra después de realizar el balanceo de salchichas

Tabla 53: Costos de mano de obra por día salchichas después del balanceo

Trabajadores línea salchichas

después

Trabajadores Sueldo

T. Sueldo

M.

6 375 2250

2250 dólares 1 día 1 hora

1 día 8 horas 60 minutos

2250 1 2250 4,69

8 60 480 4,69 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Tabla 54: Costos de mano de obra mensual de salchichas después del balanceo

Actividad Media

(M)

Factor Actuación.

(F.A)

Tiempo normal.

(T.N) $

Proceso 1. 28,13 1,26 35,44 166,21

Selección y consumo de materia prima.

Proceso 2. 80,80 1,09 88,07 413,05

Molido de materia prima.

Proceso 3. 100,13 1,09 119,14 558,77

Cutteado de materia prima.

Proceso 4. 132,54 1,09 144,47 677,56

Embutido.

Proceso 5.

33,05 1,01 33,38 156,55 Cocción y enfriamiento de producto

terminado.

Proceso 6.

350,20 1,30 455,26 2135,17 Empaque y almacenamiento producto

terminado.

Total 4107,31

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Se procedió a realizar el cálculo de los costos de mano de obra en la línea de salsas, pudiendo

conocer la varianza en comparación de la línea actual que se maneja, comparando con la línea

luego de realizar el balanceo, los costos tienden a incrementar debido al incremento de un

trabajador, los cálculos quedan de la siguiente manera. (Ver tabla 54)

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116

12.7. Resultados del balanceo en la línea de producción de salsas

Al igual que en la línea de salchichas, para realizar el balanceo de las salsas se realizó el mismo

procedimiento sobre la utilización de la metodología de balanceo de líneas, lo cual permitió

identificar problemáticas de reacomodo de personal y sobre asignación de actividades, dentro

de ello se identificó tiempos improductivos en cada estación de trabajo al no obtener una

plantilla adecuada de personal operativo.

Se realizó el reacomodo del personal y los pronósticos de los costos incurridos en la línea de

producción de salsas. La propuesta se detalla a continuación.

12.7.1. Plantilla antes de realizar el balanceo de la línea de salsas

Tabla 55: Plantilla antes de realizar el balanceo de la línea de salsas

Línea de producción de salsas.

Proceso

# De operarios por proceso antes de realizar el

balanceo.

Proceso 1.

Selección de materia prima y cocción. 1

Proceso 2.

Envasado 1

Proceso 3.

Almacenamiento de producto terminado. 1

Total. 1

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

12.7.2. Plantilla después de realizar el balanceo de la línea de salsas

Tabla 56: Plantilla después de realizar el balanceo de la línea de salsas

Línea de producción de salsas.

Proceso

# De operarios por proceso después de realizar el

balanceo.

Proceso 1.

Selección de materia prima y cocción. 2

Proceso 2.

Envasado 1

Proceso 3.

Almacenamiento de producto terminado. 1

Total. 2

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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117

12.7.3. Costos de mano de obra antes de realizar el balanceo de salsas

Tabla 57: Costos de mano de obra por día salsas antes del balanceo

Trabajadores línea salsas antes

Trabajadores Sueldo

T. Sueldo

M.

1 375 375

375 dólares 1 día 1 hora

1 día 8 horas 60 minutos

375 1 375 0,78

8 60 480 0,78 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Tabla 58: Costos de mano de obra mensual de salsas antes del balanceo

Actividad Media (M) Factor Actuación. (F.A) Tiempo normal.

(T.N) $

Proceso 1. 91,21 1,11 101,25 78,96

Selección de materia prima y cocción.

Proceso 2. 84,60 1,16 85,34 66,57

Envasado

Proceso 3.

57,50 1,21 69,58 54,27 Almacenamiento de producto

terminado.

Total 54,27 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

12.7.4. Costos de mano de obra después de realizar el balanceo de salsas

Tabla 59: Costos de mano de obra por día salsas después del balanceo

Trabajadores línea salsas después

Trabajadores Sueldo

T. Sueldo

M.

2 375 750

750 dólares 1 día 1 hora

1 día 8 horas 60 minutos

750 1 750 1,56

8 60 480 1,56 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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118

Tabla 60: Costos de mano de obra mensual de salsas después del balanceo

Actividad Media (M) Factor Actuación. (F.A) Tiempo normal.

(T.N) $

Proceso 1. 91,21 1,11 101,25 157,95

Selección de materia prima y cocción.

Proceso 2. 84,60 1,16 85,34 133,13

Envasado

Proceso 3.

57,50 1,21 69,58 108,54 Almacenamiento de producto

terminado.

Total 399,62

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

Al terminar el balanceo en la línea de producción de salsas, al igual que en las salchichas se

necesita el incremento de un operario para cubrir las operaciones a realizar, las actividades en

el proceso de selección de materia prima y cocción requiere de un operario adicional, por lo

tanto, el resultado se refleja en las tablas antes mencionadas.

13. IMPACTOS

13.3. Ambiental

A lo largo de los últimos años la preocupación por mantener buenos procesos ha estado latente

de forma incuestionable dentro del ámbito productivo y empresarial, la preocupación ambiental

es una constante dentro de cada una de las empresas, es un proceso de mucha responsabilidad

dentro de las empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos

terminados, la empresa objeto de estudio dentro de sus políticas institucionales se enfoca

principalmente al manejo de los residuos, con la reducción de desperdicios según la estándares

de buenas prácticas de manufactura que se maneja dentro de los procesos productivos, por lo

que es fácil de integrar su gestión de la seguridad alimentaria con la gestión de la calidad del

producto, el medio ambiente, o la seguridad y la salud ocupacional de los operarios, el impacto

es favorable y que al estar identificado los procesos con una evaluación constante se evita los

desperdicios y el tratamiento residual identificando los efectos sobre los parámetros de gestión

ambiental de la empresa.

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119

Por lo tanto, dentro de la investigación realizada de acuerdo a la propuesta, al implementar los

niveles de producción se incrementan al igual que la utilización de materiales e insumos para

procesar lo cual genera el incremento de la contaminación hacia el medio ambiente es evidente,

lo que implica manejar políticas ambientales internamente manteniendo la responsabilidad

como un factor determinante dentro de los procesos productivos.

13.4. Económico

Dentro del diagnóstico realizado en la empresa La Picantina se demuestra que la

implementación del balance de líneas a futuro en las empresas de producción si es favorable en

el ámbito económico, ya que al identificar problemáticas en los procesos productivos es

evidente la existencia de costos innecesarios principalmente en la mano de obra y en la

utilización de los recursos primarios y secundarios tras la existencia de cuellos de botellas,

tiempos muertos y mala asignación de operarios por estaciones de trabajo.

El balance de líneas permite realizar cambios dentro de los procesos productivos con el fin de

equilibrar las líneas de producción y de esta manera contrarrestar problemáticas, mediante la

adecuada distribución, la empresa en si se beneficiara en el ámbito económico especialmente

incrementando sus índices productivos, mejorando en términos de calidad en los productos que

procesa y de esta manera acceder a nuevos mercados incrementando su participación.

Las empresas en la actualidad requieren de instrumentos que sean de gran utilidad al

implementarlos, de tal manera que genere beneficios competitivos con respecto a la

competencia, mismas que con el pasar del tiempo se pueda ajustar en todos los campos de la

organización estandarizando procesos y actividades. El impacto económico contribuye con el

buen manejo de recursos como son talento humano, tecnológico, financiero y materiales que,

al ser evaluado su utilización mediante herramientas de control, se pueda reajustar y utilizar de

acuerdo a lo requerido evitando excesos y desperdicios.

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120

14. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO

Tabla 61: Presupuesto

Recursos

PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO

Cantidad Unidad V. Unitario V. Total

Equipos

Impresora 1 Unidad 250 250

PC portátil 2 Unidad 500 1000

Transporte 40 Unidad 0,3 12

Materiales y suministros

Carpetas 2 Unidad 0,40 0,80

Cuaderno 1 Unidad 1,20 1,20

Copias 100 Unidad 0,02 2,00

Resma de papel 2 Unidad 3,50 7,00

Bolígrafos 4 Unidad 0,30 1,20

Gastos Varios

Recargas 10 Unidad 2,00 20

Internet 50 Hora 0,60 30

Transporte

40 Unidad 0,3 12

Sub Total 1149,13

14% 187,07

Total 1336,20

Fuente: Propia.

Elaborado por: Investigadores.

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121

15. CONCLUSIONES

Mediante la fundamentación teórica, acorde al tema seleccionado se determinó que el

balance de líneas es una herramienta importante para el mejoramiento de los procesos

de producción dentro de las empresas, tomando en cuenta que manejar eficiente, eficaz

y efectivo los procesos es la clave para asegurar el éxito de todas las empresas, de

acuerdo a las investigaciones realizadas se ha visto la importancia y el aporte que

generan las herramientas de medición y control dentro de los procesos productivos, sin

embargo se ha considerado importante adaptar la propuesta de balance de líneas en los

procesos como una alternativa de mejora dentro de la empresa La Picantina.

La metodología que se utilizó en el proyecto de investigación fue el método descriptivo

y no experimental; a su vez se utilizó técnicas de investigación como la observación y

la entrevista, las mismas que nos permitió obtener información y datos sobre los

procesos productivos, de la misma manera se realizó el levantamiento de procesos, lo

que permitió obtener la información necesaria para poner en marcha el proyecto de

investigación.

Mediante el diagnóstico realizado en la empresa procesadora de productos cárnicos, se

vio la necesidad de evaluar los procesos productivos, por lo que al realizar el estudio se

conoció las problemáticas existentes, para ello se realizó minuciosamente estudios de

tiempos y movimientos y por consiguiente todo el procedimiento de balanceo, lo que

permitió determinar que el balance de líneas se puede adaptar a los procesos siendo una

alternativa de progreso en la empresa precisamente en el departamento de operaciones

productivas.

La importancia del diagnóstico fue conocer cada uno de los procesos productivos,

mediante el análisis del balance de líneas se tomó acciones de mejoras que permite

optimizar recursos, tanto en el ámbito económico como en el ámbito humano, así mismo

evitar la sobreasignación de actividades, establecer una correcta distribución del

personal mediante ello mejorar la rentabilidad e incrementar la productividad de la

empresa lo que le permita ser más competitiva en el mercado.

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122

16. RECOMENDACIONES

Se recomienda poner en marcha dicha propuesta, debido a las teorías antes mencionadas

el balance de líneas genera amplias oportunidades de mejora principalmente en las áreas

productivas, a su vez las empresas que quieran adoptar dicha filosofía como tal se

beneficiaran alcanzando un nivel óptimo en la productividad, mediante una adecuada

gestión de recursos, a través de la implementación de balance de líneas, lo que les

permita ser más competitivas garantizando calidad al momento de expender los

productos en el mercado.

Es necesario proponer una metodología idónea y detallada para el desarrollo del

problema a investigar, de esta manera se podrá realizar el análisis del balance de líneas

mismo que nos permitirá alcanzar resultados concretos, garantizando confianza en la

investigación.

Adaptar la metodología de balance de líneas a los procesos de fabricación de la empresa

La Picantina, cabe mencionar que para que la empresa alcance cada vez las mejoras

esperadas debe adaptar a su sistema de trabajo los resultados obtenidos del balance de

líneas, principalmente en la reubicación del personal, lo que generara una fluidez

oportuna de las actividades que se realiza en la empresa, evitando tiempos

improductivos y a su vez obtener una línea más balanceada y eficiente.

Tras la investigación se obtuvo impacto económico y social, lo que permitirá a la

empresa dotar de beneficios a través de una buena aplicación del balance de líneas, de

dicha forma tiende a mejorar su estado económico a comparación del que en la

actualidad posee, a su vez con el adecuado manejo del personal, cumpliendo con la

propuesta la empresa obtendrá un incremento de la eficiencia, así mismo es

indispensable realizar un estudio económico tomando en cuenta la propuesta

direccionada en la investigación.

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123

16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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LA+PROGRAMACI%C3%93N+DIN%C3%81MICA+PARA+RESOLVER+EL+PR

OBLEMA+SIMPLE+DE+BALANCEO+DE+LINEA+DE+ENSAMBLE.&oq=APLI

CACI%C3%93N+DE+LA+PROGRAMACI%C3%93N+DIN%C3%81MICA+PARA

+RESOLVER+EL+PROBLEMA+

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126

17. ANEXOS

Anexo 1: Ubicación de la planta

Fuente: Google Maps.

Elaborado por: Investigadores.

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127

Anexo 2: Capacidad instalada IMAGEN DESCRIPCIÓN CAPACIDAD

Embutidora al vacío Risco RS4001

400 voltios, 6,3 kW, para embutir, porcionar,

torcer y con freno para la tripa. Con cargador para

carrito de 150 litros. Completamente hecho de

acero inoxidable.

Medidas: 170/110/180

Capacidad de la

tolva 260 litros,

MOLINO

Completamente acero inoxidable.

6000/12000 kl

Cutter Dueker Rex Hydro 100

De acero inoxidable. Cabezal con 6 cuchillas.

Velocidades de las cuchillas sin escalonamiento

adelante hasta 4500 rpm, atrás hasta 500 rpm.

Plato de acero inoxidable con 3 velocidades.

Controles digitales para la velocidad del plato y de

las cuchillas ademas de la temperatura. Con

descargador. 400 voltios, 50 Hz

60/70 kilos

SIERRA SIN FIN

emplea hojas especiales para corte de carne

congelada

Motor monofásico de ½ CV 4 polos

Peso: 70 Kg Altura: 1.580 mm

Ancho 560 mm Largo 730 mm

Larga lámina 206 mm

Correa VA27

Mesa: chapa inoxidable 635x480 mm

Corte altura 270

mm

MARMITAS DE COCCIÓN

Cuenta con agitadores de baja y alta capacidad

según producto, calentamiento mediante cámara

de vapor, resistencias y quemadores de gas

propano. Asimismo dispone de control de

temperatura del producto y regulación de

velocidad de agitación o mezcla.

desde 300 hasta

1000 litros

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128

CÁMARA DE COCCIÓN

Construido en acero inoxidable con ventiladores

internos que hacen uniforme la distribución del

calor. El sistema de calentamiento es por vapor

indirecto

4x3 mtrs.

BÁSCULAS DE PLATAFORMA

Se caracterizan por contar con una plataforma

horizontal sobre la que se coloca el objeto del que

se quiere determinar su peso.

500 hasta 15.000

kg

Coche Hidráulico

Altura manubrio posición neutral: 1.220mm.

- Peso del equipo: 75kg.

- Posición de trabajo: caminando.

- Ancho del chasis: 685mm

- Distancia entre uñas: 373mm

- Espesor de uñas: 45mm

- Ancho de la uñas: 1.400mm

- Radio de giro: 1.700mm

3 Toneladas

CODIFICADORA

Material acero inoxidable

Lector eléctrico

Pantalla eléctrica

40 Fundas por

minuto

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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129

Anexo 3: Área de proceso de Salchichas.

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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130

Anexo 4: Evidencia del Proceso de Selección de materia prima

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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131

Anexo 5: Evidencia del Proceso de molido

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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132

Anexo 6: Evidencia del Proceso de Cutteado.

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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133

Anexo 7: Evidencia del Proceso de Embutido

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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134

Anexo 8: Evidencia del Proceso de Cocción y enfriamiento

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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135

Anexo 9: Evidencia del Proceso de Empaque y almacenamiento

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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136

Anexo 10: Área de proceso de Salsas

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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137

Anexo 11: Evidencia del Proceso de Selección de materia prima y cocción de Salsas

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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138

Anexo 12: Evidencia del Proceso de Envasado de Salsa

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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139

Anexo 13: Evidencia del Proceso de Almacenamiento de producto terminado

Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

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140

Anexo 14: Entrevista dirigida al gerente de la empresa La Picantina

Universidad Técnica de Cotopaxi.

Objetivo.

Los fines de este presente cuestionario tiene como principal objetivo identificar los factores

asociados que intervienen en el proceso productivo, a su vez nos servirá para determinar cómo

se relaciona las actividades realizadas internamente en cada proceso de la empresa, de esta

manera se podrá establecer con mayor efectividad el diagnostico planteado en la investigación

a realizar.

La información obtenida se manejará de forma confidencial ya que su aplicación es únicamente

para fines académicos.

1. ¿Cuáles son los productos que más se produce dentro de la empresa?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Existe desperfectos en los productos, indique cuáles?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. ¿La parte operativa es capacitada en lo que se defiere a procesos productivo?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. ¿Se encuentra bien distribuida el área de producción?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. ¿La maquinaria utilizada en los procesos productivos es la adecuada?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

6. ¿Se maneja tiempos y movimientos en los procesos productivos?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

7. ¿Al existir problemáticas en la producción. ¿Como lo solucionan?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

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141

8. ¿Considera que en el área de producción existe perdidas de tiempos o más conocidos

como tiempos improductivos?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

9. ¿Los operarios del área de producción están completamente capacitados para cumplir

con su función?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

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142

Anexo 15: Tabla para la determinación del número de ciclos Maytag – Company

Datos de una

muestra de:

Datos de una

muestra de:

Datos de una

muestra de:

5 10

5 10

5 10

.10 3 2 .42 52 30 .74 162 93

.12 4 2 .44 57 33 .76 171 98

.14 6 3 .46 63 36 .78 180 103

.16 8 4 .48 68 39 .80 190 108

.18 10 16 .50 74 42 .82 199 113

.20 12 7 .52 80 46 .84 209 119

.22 14 8 .54 86 49 .86 218 125

.24 17 10 .56 93 53 .88 229 131

.26 20 11 .58 100 57 .90 239 138

.28 23 13 .60 107 61 .92 250 143

.30 27 15 .62 114 65 .94 261 149

.32 30 17 .64 121 69 .96 273 156

.34 34 20 .66 129 74 .98 284 162

.36 38 22 .68 137 78 .100 296 169

.38 43 24 .70 145 83

.40 47 27 .72 153 88 Fuente: Procesadora de productos cárnicos La Picantina.

Elaborado por: Investigadores.

𝑹

𝑿

𝑹

𝑿

𝑹

𝑿

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143

Anexo 16: Porcentaje del factor de la actuación

Porcentaje de la calificación de la actuación Sistema Westinghouse

Operario:

Proceso:

DESTREZA O HABILIDAD ESFUERZO O EMPEÑO

0,15 A1 EXTREMA 0,13 A1 EXCESIVO

0,13 A2 EXTREMA 0,12 A2 EXCESIVO

0,11 B1 EXCELENTE 0,1 B1 EXCELENTE

0,08 B2 EXCELENTE 0,08 B2 EXCELENTE

0,06 C1 BUENA 0,05 C1 BUENO

0,03 C2 BUENA 0,02 C2 BUENO

0 D REGULAR 0 D REGULAR

-0,05 E1 ACEPTABLE -0,04 E1 ACEPTABLE

-0,1 E2 ACEPTABLE -0,08 E2 ACEPTABLE

-0,16 F1 DEFICIENTE -0,12 F1 DEFICIENTE

-0,22 F2 DEFICIENTE -0,17 F2 DEFICIENTE

CONDICIONES CONSISTENCIA

0,06 A IDEALES 0,04 A PERFECTA

0,04 B EXCELENTE 0,03 B EXCELENTE

0,02 C BUENAS 0,01 C BUENA

0 D REGULARES 0 D REGULAR

-0,03 E ACEPTABLES -0,02 E ACEPTABLE

-0,07 F DEFICIENTES -0,04 F DEFICIENTE

Fuente: Organización Internacional del Trabajo.

Elaborado por: Investigadores.

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144

Anexo 17: Sistema de suplementos por descanso porcentajes de los tiempos básicos

Tolerancias

Trabajador

Actividad

1. SUPLEMENTOS CONSTANTES Hombres Mujeres F Concentración intensa

A. Suplemento por necesidades personales 5 7 Trabajos de cierta precisión 0 0

B. Suplemento base por fatiga 4 4 Trabajos precisos o fatigosos 2 2

Trabajos de gran precisión muy fatigoso 5 5

2. SUPLEMENTOS VARIABLES Hombres Mujeres

A. Suplemento por trabajar de pie 2 4 G Ruido

B. Suplemento por postura anormal

ligeramente incomodo 0 1

Continuo 0 0

Fuerte 2 2

Incomoda (Inclinado) 2 3 Muy fuerte 5 5

Muy incómodo (estirado) 7 7 Tono alto y fuerte 5 5

C. Uso de fuerza energía muscular

(levantar, tirar,

empujar) peso levantado(kg)

H Tensión Mental

Proceso bastante complejo

1

1

25 0 1 Proceso complejo o atención dividida

entre objetos 4

4

5 1 2 Muy complejo 8 8

7,5 2 3 I Monotonía

10 3 4 Trabajo algo monótono 0 0

12,5 4 6 Trabajo bastante monótono 1 1

15 5 8 Trabajo muy monótono 4 4

17,5 7 10 J Tedio

20 9 13 Trabajo algo aburrido 0 0

22,5 11 10 Trabajo bastante aburrido 2 1

25 13 20 Trabajo muy aburrido 5 2

30 17

Tabla editada por la Oficina Internacional de

Trabajo(OIT)

33,5 22

D. Mala iluminación

Ligeramente por debajo de la potencia

calculada 00

0 0

Bastante por debajo 2 2

Absolutamente insuficiente 5 5

E Condiciones atmosféricas (calor y

humedad) Hombres Mujeres

Índice de enfriamiento en el termómetro húmedo de suplemento

16 0 0

14 0 0

12 0 0

10 3 3

8 10 10

6 21 21

5 31 31

4 45 45

3 64 64

2 100 100

Fuente: Organización Internacional del Trabajo.

Elaborado por: Investigadores.

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145

Anexo 18: Tiempos de las operaciones de la línea de producción de salchichas

PICANTINA ESTUDIO DE TIEMPOS

Departamento: Producción Estudio N. 10

Hoja N. 1 De 1

Operación: Producción de salchichas Término:

Comienzo:

Estudio de

métodos N. Instalación/Máquina Tiempo Trans.

Herramientas y calibradores Operario: 4

Ficha N. 1

Método

utilizado Pieza/Unidad Observado por: Henry Rios & Galo Chimborazo

Producto/

Pieza Número Fecha: 11/11/2016 al 13/01/2017

Plano N. Material Comprobado: Ing. Steven Palma

TOMA DE TIEMPO EN MINUTOS

Descripción del

elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total

T.O Promedio T.O V. T.B

1

Selección y

consumo de

materia prima 28,50 26 29,56 31,58 25

140,64 28,13

1

28,13

2

Molido de

materia prima 84 80 81 77 82 404,00 80,80

1 80,80

3

Cutteado de

materia prima 101,27 101,90 98 98,30 101,20 500,67 100,13

1 100,13

4 Embutido 133 135 130 131,30 133,40 662,70 132,54

1 132,54

5

Cocción y

enfriado del

producto 31 32 34,50 33,25 34,50

165,25 33,05

1

33,05

6

Empaque y

almacenamiento

producto 355 350 349 349 348

1751,00 350,20

1

350,20

Fuente: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos

Elaborado por: Investigadores.

145

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146

Anexo 19: Tiempos de las operaciones de la línea de producción de salsas

LA PICANTINA ESTUDIO DE TIEMPOS

Departamento: Producción Estudio N. 10

Hoja N. 1 De 1

Operación: Producción de salsas Término:

Comienzo:

Estudio de

métodos N. Instalación/Máquina Tiempo Trans.

Herramientas y calibradores Operario: 4

Ficha N. 1

Método

utilizado Pieza/Unidad Observado por:

Henry Rios & Galo

Chimborazo

Producto/

Pieza Número Fecha: 11/11/2016 al 13/01/2017

Plano N. Material Comprobado: Ing. Steven Palma

TOMA DE TIEMPO EN MINUTOS

Descripción del

elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total T.O Promedio T.O V. T.B

1

Selección y consumo

de materia prima 92,13 90,50 91,34 90 92,10 456,07 91,21

1 91,21

2 Envasado 86,50 84,50 81 86 85 423 84,60

1 84,60

3

Empaque y

almacenamiento

producto 58,48 58 56,60 57 57,40

287,48 57,50

1

57,50

Fuente: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/herramientas-para-el-estudio-de-tiempos

Elaborado por: Investigadores.

146

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147

Anexo 20: Factor tolerancias de la línea de producción de salchichas

PROCESO

1 A B C D E F G H I J

TOTAL F.T Tolerancia Tolerancia por Tolerancia por Empleo de fuerza Alumbrado Condiciones Atención Nivel Esfuerzo Monotonía Tedio

constante estar de pie posición no normal o vigor muscular deficiente atmosféricas estricta de ruido mental

Proceso 1

0,09 0,02 0,02 0,03 0 0 0 0 0,04 0,01 0,02 0,23 1,30 Selección y

consumo de

materia prima

Proceso 2

0,09 0,02 0 0,03 0 0 0,03 0,02 0,04 0,01 0,02 0,26 1,35 Molido de

materia prima

Proceso 3

0,09 0,02 0 0,03 0 0 0,03 0,02 0,04 0,01 0,02 0,26 1,35 Cutteado de

materia prima

Proceso 4 0,09 0,02 0 0,03 0 0 0,03 0 0,04 0,01 0,02 0,24 1,32

Embutido

Proceso 5

0,09 0,02 0 0,03 0 0 0,03 0 0,04 0,01 0,02 0,24 1,32

Cocción y

enfriamiento

de producto

terminado

Proceso 6

0,09 0,02 0 0,03 0 0 0,03 0 0,04 0,01 0,02 0,24 1,32

Empaque y

Almacenamiento

Producto

Terminado

Fuente: Organización Internacional del Trabajo.

Elaborado por: Investigadores.

147

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148

Anexo 21: Factor tolerancias de la línea de producción de salsas

PROCESO

1 A B C D E F G H I J

TOTAL F.T Tolerancia

Tolerancia

por

Tolerancia

por

Empleo

de fuerza Alumbrado Condiciones Atención Nivel Esfuerzo Monotonía Tedio

constante estar de

pie

posición

no normal

o vigor

muscular deficiente atmosféricas estricta

de

ruido mental

Proceso 1

0,09 0,02 0,02 0,03 0 0 0 0,02 0,01 0,01 0,02 0,22 1,28 Selección de

materia prima y

cocción

Proceso 2 0,09 0,02 0,02 0,01 0 0 0,02 0 0,01 0,01 0,02 0,20 1,25

Envasado

Proceso 3

0,09 0,02 0,02 0,01 0 0 0 0 0,01 0,01 0,02 0,18 1,22 Empaque y

almacenamiento

del producto

terminado

Fuente: Organización Internacional del Trabajo.

Elaborado por: Investigadores.

148

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149

Anexo 22: Ponderación del factor de actuación salchichas

CRITERIO PESO

TR

AB

AJA

DO

R

DESTREZA O

HABILIDAD

ESFUERZO O

EMPEÑO CONDICIONES CONSISTENCIA

EXTREMA 10-11

SELECCIÓN Y CONSUMO

DE MATERIA PRIMA 0,08 0,08 0,06 0,04

EXCELENTE 8-9

MOLIDO DE MATERIA

PRIMA 0,08 -0,04 0,04 0,01

BUENA 6-7

CUTTEADO DE MATERIA

PRIMA 0,06 -0,04 0,04 0,03

REGULAR 4-5 EMBUTIDO 0,06 -0,04 0,04 0,03

ACEPTABLE 2-3

COCCIÓN Y

ENFRIAMIENTO

DE PRODUCTO

TERMINADO

0 -0,04 0,04 0,01

DEFICIENTE 0-1

EMPAQUE Y

ALMACENAMIENTO

PRODUCTO TERMINADO

0,11 0,12 0,04 0,03

Fuente: Plazola, (2013)

Elaborado por: Investigadores.

149

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150

Anexo 23: Ponderación del factor de actuación salsas

CRITERIO PESO

TR

AB

AJA

DO

R

DESTREZA O

HABILIDAD

ESFUERZO O

EMPEÑO CONDICIONES CONSISTENCIA

EXTREMA 10-11

SELECCIÓN DE MATERIA

PRIMA Y COCCIÓN 0,08 -0,04 0,04 0,03

EXCELENTE 8-9 ENVASADO 0,08 0,05 0,02 0,01

BUENA 6-7

ALMACENAMIENTO DE

PRODUCTO TERMINADO 0,06 0,12 0,02 0,01

REGULAR 4-5

ACEPTABLE 2-3

DEFICIENTE 0-1

Fuente: Plazola, (2013).

Elaborado por: Investigadores.

150

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151

Anexo 24: Hoja de vida tutora

Hoja de vida

GENERALIDADES:

Nombres: Altamirano Bautista

Apellidos: Silvia Hortencia

Nacionalidad: Ecuatoriana

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1969

Lugar: Latacunga

Cédula de Ciudadanía: 050165557-5

Estado Civil: Soltero

Teléfonos: 032804780

E-mail: [email protected]

EDUCACIÓN

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152

Estudios realizados.

_____________________________ Altamirano Bautista Silvia Hortencia

C.I: 050165557-5

ESTUDIOS TÍTULO INSTITUCIÓN PAÍS

FECHA DE

OBTENCIÓN

DEL

TÍTULO

No.

REGISTRO

DE

LA

SENESCYT

SECUNDARIOS

CONTADOR BACHILLER EN

CIENCIAS DE COMERCIO Y

ADMINISTRACIÓN

COLEGIO VICTORIA

VÁSCONEZ CUVI ECUADOR 07/08/1987 NO APLICA

TÉCNICO O

TECNOLÓGICO

SUPERIOR

TERCER NIVEL

DRA. CONTABILIDAD Y

AUDITORÍA

UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE

AMBATO ECUADOR 03/08/2002

1010-

02140502

CUARTO

NIVEL

MAGISTER EN TRIBUTACIÓN

Y DERECHO EMPRESARIAL

UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE

AMBATO ECUADOR 01/11/2012

1010-12-

86028634

OTROS

DIPLOMADO

INTERNACIONAL EN

COMPETENCIAS DOCENTES

TECNOLÓGICO DE

MONTERREY

MÉXICO 13/10/2014

NO APLICA

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153

Anexo 25: Hoja de vida autor 1

HOJA DE VIDA

GENERALIDADES:

Nombres: Galo Fernando

Apellidos: Chimborazo Rocha

Nacionalidad: Ecuatoriana

Fecha de nacimiento: 09 de junio de 1993

Lugar: Latacunga

Cédula de Ciudadanía: 050311562-8

Estado Civil: Soltero

Dirección: Parroquia Mulaló

Barrio la libertad

Teléfonos: (09) 83709698

E-mail: [email protected]

EDUCACIÓN

Primaria:

Escuela Fiscal Mixta “JUAN LEÓN MERA”

Secundaria:

Colegio Nacional “Mulaló”

Título Obtenido: Bachiller en Comercialización y Ventas

Superior:

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

Ingeniera Comercial

Suficiencia en el Idioma Ingles

___________________________________ GALO FERNANDO CHIMBORAZO ROCHA

C.C. 0503115628

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154

Anexo 26: Hoja de vida autor 2

HOJA DE VIDA

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE:

Henry Aníbal Ríos Ríos

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0503774754

ESTADO CIVIL: Soltero

DIRECCIÓN: Latacunga

TELÉFONOS: Cel. 0998409568

E-MAIL [email protected]

2. FORMACIÓN ACADÉMICA

PRIMARIA Escuela Fiscal “Paraguay”

SECUNDARIA

Colegio Técnico “Dr. Camilo Gallegos

Domínguez”

TITÚLO OBTENIDO Bachiller en Comercio y Administración

SUPERIOR

Universidad Técnica de Cotopaxi

TITÚLO OBTENIDO Egresado Universidad Técnica de Cotopaxi.

___________________________________ HENRY ANÍBAL RÍOS RÍOS

C.C. 0503774754