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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE INCREMENTAN LOS DESPERDICIOS EN UN PROCESO DE FABRICACIÓN DE RESORTES METÁLICOS. TESIS PARA OBTENER EL GRADO: MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL PRESENTA: ALAIN SÁNCHEZ TREJO DIRECTOR: MANUEL GUERRERO BRICEÑO

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE

INCREMENTAN LOS DESPERDICIOS EN UN PROCESO DE FABRICACIÓN

DE RESORTES METÁLICOS.

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO:

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

PRESENTA:

ALAIN SÁNCHEZ TREJO

DIRECTOR:

MANUEL GUERRERO BRICEÑO

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ÍNDICE

CÁPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN ............................................................................ 1

1.1 Contexto ........................................................................................................ 1

1.2 Descripción General de las MIPYMES........................................................ 12

1.3 Pregunta de Investigación ........................................................................... 15

1.4 Objetivo ....................................................................................................... 15

1.5 Caso de Estudio .......................................................................................... 15

1.5.1 La Organización ............................................................................ 16

1.5.2 Misión ............................................................................................ 17

1.5.3 Visión ............................................................................................ 17

1.5.4 Política de Calidad ........................................................................ 17

1.5.5 Descripción del Proceso ............................................................... 18

1.5.6 Justificación .................................................................................. 20

1.5.7 Investigación ................................................................................. 23

1.5.8 Recolección de Datos ................................................................... 23

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO .................................................................... 24

2.1 Antecedentes de la Manufactura Esbelta ................................................... 24

2.2 Precursores de la Manufactura Esbelta...................................................... 25

2.3 Los ocho Desperdicios ............................................................................... 33

2.4 Generalidades de la Manufactura Esbelta.................................................. 35

2.5 Casos de Éxito ........................................................................................... 42

CAPÍTULO 3 MÉTODOS ................................................................................. 44

3.1 Revisión de la Literatura ............................................................................. 44

3.2 Identificación de los Procesos .................................................................... 49

3.3 Jerarquización Analítica ............................................................................. 53

3.4 Teoría de Filas ........................................................................................... 57

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3.5 Alternativas y su Equilibrio Costo-Beneficio (1er análisis) .......................... 61

3.6 Recuperación de la Inversión (2do análisis) .............................................. 63

3.7 Implementación de Cambio Rápido de Herramental (1ra Sección) ............ 64

CAPÍTULO 4 RESULTADOS .......................................................................... 70

4.1 Observación de Desperdicios ..................................................................... 70

4.2 Causas del Desperdicio de Espera ............................................................ 72

4.3 Subcausas del Desperdicio de Espera ....................................................... 74

4.4 Tiempo promedio de Almacén y Producción .............................................. 76

4.5 Alternativas para las posibles soluciones ................................................... 79

4.6 Recuperación de la Inversión ..................................................................... 80

4.7 Implementación del Cambio Rápido de Herramienta (1ra Sección) ........... 81

LIMITACIONES ................................................................................................ 83

CONCLUSIONES ............................................................................................ 84

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 87

ANEXOS .......................................................................................................... 93

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ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterio y Clasificación de la Industria, de 1978 a 1985. ....................... 2

Tabla 2. Estratificación de Empresas, 1990, 1991 Y 1993. ................................ 3

Tabla 3. Estratificación de Empresas, 30 de Marzo de 1999. ............................ 3

Tabla 4. Estratificación de Empresas, 30 de diciembre de 2002. ....................... 5

Tabla 5. Estratificación de Empresas, 30 de junio de 2009. ............................... 5

Tabla 6. Los Autores y Obras con Mayor Número de Citas. ............................ 45

Tabla 7. Autores y Obras que también han sido Citados en Menor Grado. ..... 46

Tabla 8. Escritores y Aportaciones al Manufactura esbelta. ............................. 48

Tabla 9. Procesos Estratégicos de la Organización. ........................................ 49

Tabla 10. Procesos Operativos de la Organización. ........................................ 50

Tabla 11. Procesos de Soporte de la Organización. ........................................ 50

Tabla 12. Datos Recolectados. ........................................................................ 52

Tabla 13. Resumen de Promedios de Llegadas al Almacén. ........................... 57

Tabla 14. Resumen de Promedios del Servicio. ............................................... 57

Tabla 15. Resumen de Datos Obtenidos por Teoría de Filas. ......................... 60

Tabla16. Costos Asociados al Concepto de Cambio de Materia Prima ........... 60

Tabla 17. Ahorros Esperados al Concepto de Cambio de Materia Prima ........ 61

Tabla 18. Alternativas entre Montacargas y Operador. .................................... 62

Tabla 19. Costos Involucrados a las Alternativas. ............................................ 62

Tabla 20. Selección de la Opción Menos Costosa. .......................................... 62

Tabla 21. Costos Adicionales en la Inversión de Adquirir un montacargas ...... 63

Tabla 22. Calculo del Payback de la Inversión Realizada. ............................... 64

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ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Publicaciones de Artículos Científicos de Manufactura esbelta. ...... 47

Gráfica 2. Citas de los Artículos Científicos en los últimos años. ..................... 47

Gráfica 3. Porcentaje de Desperdicios ............................................................. 71

Gráfica 4. Porcentaje de Causas ...................................................................... 73

Gráfica 5. Porcentaje de Subcausas ................................................................ 75

Gráfica 6. Pedimento de Materia Prima ........................................................... 77

Gráfica 7. Abastecimiento de Materia Prima .................................................... 78

ÍNDICE DE ESQUEMAS

Esquema 1. Separación del Set Up para SMED. ............................................. 22

Esquema 2. Causas que Originan la Muda de Espera ..................................... 53

Esquema 3. Subcausas del Cambio de Material. ............................................. 55

Esquema 4. Secuencia de las Causas y Subcausas de la Espera. ................. 56

Esquema 5. Ajustes Internos del Cambio de Materia Prima 1ra Sección. ....... 66

Esquema 6. Reducción del Tiempo Esperado del Cambio de Materia Prima. . 67

Esquema 7. Mejora en el Consumo de Tiempo Esperado. .............................. 69

ÍNDICE DE DIAGRAMAS

Diagrama 1. Etapas del Proceso de Fabricación de Resortes Metálicos ......... 20

Diagrama 2. Representación del Número de Cambio de Material ................... 21

Diagrama 3. Desperdicios con Mayor Frecuencia. ........................................... 51

Diagrama 4. Causas del Desperdicio de Espera. ............................................. 54

Diagrama 5. Subcausas del Cambio de Materia Prima .................................... 55

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ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Red de Conocimiento ........................................................................ 93

Anexo 2. Mapa de Procesos ............................................................................ 94

Anexo 3. Diagrama de Pareto .......................................................................... 95

Anexo 4. Escala de Calificaciones ................................................................... 96

Anexo 5. Jerarquización Analítica de las Causas ............................................. 97

Anexo 6. Promedios de las Causas ............................................................... 100

Anexo 7. Evaluación de las Causas ............................................................... 101

Anexo 8. Jerarquización Analítica de las Subcausas ..................................... 102

Anexo 9. Promedios de las Subcausas .......................................................... 104

Anexo 10. Evaluación de las Subcausas ....................................................... 105

Anexo 11. Teoría de Filas .............................................................................. 106

Anexo 12. Análisis de las Opciones (1er análisis) .......................................... 108

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DEFINICIONES

Lean Manufacturing.- Manufactura Esbelta.

SMED.- Rápido Cambio de Herramienta.

Layout.- Distribución de Equipos.

Stock.- Inventario.

Kaizen.- Mejora Continua.

Kanban.- Sistema de Tarjetas Visuales.

Just in Time.- Justo a Tiempo.

Jidoka.- Automatización.

Andon.- Sistema de Ayuda Visual.

Shojinka.- Flexibilidad del personal.

Soikufu.- Aprovechamiento de las ideas de los trabajadores.

TPS.- Sistema de Producción Toyota.

Muda.- Desperdicio.

Poka Yoke.- A prueba de errores.

TPM.- Mantenimiento Productivo Total.

Setup.- Ajuste.

Web of Knowledge.- Red de Conocimiento. (Base de datos electrónica)

Rediles.- Carretes rodantes porta rollos de alambre.

Payback.- Recuperación de la Inversión.

MP.- Materia Prima, (material).

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RESUMEN

El objetivo de esta investigación radica principalmente en identificar y analizar los

factores que obstaculizan o impiden el buen desarrollo en la implementación de las

herramientas manufactura esbelta en las MIPYMES. Para el estudio e investigación

del tema en cuestión, se explica la definición de las MIPYMES a través de los últimos

35 años en México y se hace una comparativa con otras economías pertenecientes

a la OECD, como el número de personas que laboran en ella y la productividad que

tienen. Esto es con el objetivo de conocer a las MIPYMES y resaltar la importancia

que éstas tienen en la economía, no solamente del mundo, sino también en la

economía mexicana.

El tiempo que trabaja una persona en una entidad económica se divide en dos

elementos, trabajo y desperdicio. Siendo el primero el que agrega valor al negocio

y siendo el segundo el que agrega demora y costos. Se utilizarán herramientas

estadísticas para el diagnóstico y análisis del proceso a ser controlado. Por otro

lado, Manufactura esbelta es una metodología para la gestión de los sistemas de

producción, creada a mediados de los años sesentas en Japón por la firma

automovilística Toyota. Esta firma fue liderada por Taiichí Ohno y se centra en hacer

las cosas de forma correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, en la

cantidad correcta, minimizando los despilfarros o desperdicios, además de ser

flexible y estar abierta al cambio constante. El termino manufactura esbelta tiene

por objetivo la reducción o eliminación de los desperdicios o despilfarros, por medio

de herramientas como SMED, como posible solución del Desperdicio de Espera en

el proceso de producción del caso de estudio, que promueva un ambiente de mejora

continua siempre con un objetivo claro y bien dirigido, que es la satisfacción total

del cliente y el rendimiento económico hacia la organización.

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ABSTRACT

The objective of this research lies mainly in identifying and analyzing the factors that

hinder or prevent the proper conduct in implementing manufactura esbelta tools in

MIPYMES. For the study and research of the subject matter, the definition of

MIPYMES over the last 35 years in Mexico is explained and a comparison is made

with other economies outside the OECD, as the number of people working on it and

productivity they have. This is in order to meet the MIPYMES highlight the

importance they have on the economy, not only the world but also in the Mexican

economy.

The time a person works in an economic entity is divided into two elements, work

and waste. The first being that adds value to the business and the second being that

adds delay and costs. Statistical tools for diagnosis and analysis of the process to

be controlled is used. On the other hand, Manufactura esbelta is a methodology for

managing production systems, created in the mid-sixties in Japan by Toyota car

Company. This firm was led by Taiichi Ohno and focuses on doing things correctly,

in the right place at the right time, in the right quantity, minimizing wasteful or waste,

besides being flexible and open to constant change. The term manufactura esbelta

aims at the reduction or elimination of waste, through many different tools. On this

research, two tools will be implemented, such as SMED and Andon, as a possible

solution to reduce wasting Wait in the production process of the case study, and to

promote an environment of continuous improvement always with a clear and well-

run target, which is the total customer satisfaction and economic performance to the

organization.

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UPIICSA, IPN 1

CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN

1.1 CONTEXTO

Las micro, pequeñas y medianas empresas hoy en día juegan un papel muy

importante en el crecimiento económico en el área de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), proveen la fuente para más

empleos nuevos. Casi el 95% de las empresas de la OECD son MIPYMES, lo cual

aporta entre el 60% y 70% de empleo en la mayoría de los países. Como las

empresas más grandes subcontratan más funciones, el peso de las MIPYMES en

la economía es cada vez mayor. En suma, el crecimiento de la productividad, y por

consecuencia el crecimiento económico, es fuertemente influenciado por la

competencia inherente en el nacimiento y deceso, entrada o salida de las firmas

más pequeñas. Este proceso involucra altos rangos de rotación laboral, lo cual es

una parte importante del proceso de competitividad y cambio estructural. Menos de

la mitad de las MIPYMES sobrevive por más de cinco años y solo una fracción se

desarrolla en el selecto grupo de firmas con alto desempeño, las cuales conducen

a la innovación y desarrollo industrial. (OECD, 2000).

Las medianas empresas son definidas como firmas independientes, las cuales

emplean cierto número de empleados. Este número varía a través de los sistemas

nacionales estadísticos. El límite superior más frecuente es 250 empleados, como

en la unión europea. Sin embargo, algunos países ponen el límite en 200

empleados, mientras que en los Estados Unidos de América se consideran hasta

500 empleados. Las pequeñas empresas son generalmente aquellas menores a 50

empleados, mientras que las micro empresas tienen entre 5 y 10 empleados.

Algunas veces, los bienes financieros son utilizados para definir a las MIPYMES.

(OECD, 2000).

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UPIICSA, IPN 2

En México, se habla desde 1978 de las pequeñas y medianas industrias por medio

de un programa llamado “Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y

Pequeña”. En 1979 cambio de nombre a “Plan Nacional de Desarrollo Industrial”.

En 1985, por medio de la SECOFI, (Secretaria de Comercio y Fomento Industrial),

denomino micro, pequeña y mediana industria. (INEGI, 2009) (Ver tabla 1.).

Tabla 1. Criterio y Clasificación de la Industria, de 1978 a 1985.

Año Programa Número de

Personas

Clasificación de la

Industria

Inversión en

Activos fijos

(Salarios

Mínimos)

1978 Apoyo a la Mediana y

Pequeña Industria de 6 a 250 Pequeña Industria

1979 Plan Nacional de

Desarrollo Industrial Pequeña Industria Menor a 200

Secretaria

Cantidad en

millones de

pesos al año

Hasta 15 Microindustria Hasta 30

1985 SECOFI Hasta 100 Industria Pequeña Hasta 400

Hasta 250 Industria Mediana Hasta 1100

Clasificación de las empresas por su tamaño. (INEGI, 2009).

Desde el año de 1990 y hasta 1996, la SECOFI realizo cuatro pronunciamientos

acerca de los criterios para la definición de las industrias por su tamaño o por su

número de empleados. (Ver Tabla 2 y 3).

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UPIICSA, IPN 3

Tabla 2. Estratificación de Empresas, 1990, 1991 Y 1993.

Tamaño

Micro Pequeña Mediana

Fecha

Diario

Oficial

Personal Ventas Personal Ventas Personal Ventas

18 de Mayo

de 1990 Hasta 15

Hasta 110

SM Hasta 100

Hasta 1115

SM Hasta 250

Hasta 2010

SM

11 de Abril

de 1991 Hasta 15

De 16 a

100

De 101 a

250

3 de

Diciembre

de 1993

Hasta 15

Hasta

900,000

pesos

Hasta 100

Hasta

9,000,000

Millones

Hasta 250

Hasta

20,000,000

Millones

Estratificación de empresas por su tamaño. (INEGI, 2009).

Tabla 3. Estratificación de Empresas, 30 de Marzo de 1999.

Sector

Clasificación según el número de empleados

Industria Comercio Servicios

Micro

empresa De 0 a 30 De 0 a 5 De 0 a 20

Pequeña

empresa De 31 a 100 De 6 a 20 De 21 a 50

Mediana

empresa De 101 a 500 De 21 a 100 de 51 a 100

Grande

empresa Mayor a 501 Mayor a 101 Mayor a 101

Estratificación de empresas por número de empleados. (INEGI, 2009).

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UPIICSA, IPN 4

Los dos últimos pronunciamientos de los criterios para la definición de los tamaños

de las industrias por el número de empleados y por el monto de ventas fueron

realizados por la Secretaria de Economía, antes SECOFI. (Ver Tabla 4 y 5).

Tabla 4. Estratificación de Empresas, 30 de diciembre de 2002.

Sector

Clasificación según el número de empleados

Industria Comercio Servicios

Micro De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10

Pequeña De 11 a 50 De 11 a 30 De 11 a 50

Mediana De 51 a 250 De 31 a 100 de 51 a 100

Estratificación de empresas por número de empleados. (INEGI, 2009).

Tabla 5. Estratificación de Empresas, 30 de junio de 2009.

Estratificación

Micro Pequeña Mediana

Sector

Per

son

al

Ventas Anuales (mdp)

Top

e M

áxim

o

Per

son

al

Ventas Anuales (mdp)

Top

e M

áxim

o

Per

son

al

Ventas Anuales (mdp)

Top

e M

áxim

o

Industria De 0 a 10

$4 4.6 De 11 a 50

De $4.01 hasta $100

95 De 51 a 250

De $100.1 hasta $250

250

Comercio De 0 a 10

$4 4.6 De 11 a 30

De $4.01 hasta $100

93 De 31 a 100

De $100.1 hasta $250

235

Servicios De 0 a 10

$4 4.6 De 11 a 50

De $4.01 hasta $100

95 De 51 a 100

De $100.1 hasta $250

250

Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90.

Estratificación de empresas. (INEGI, 2009).

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UPIICSA, IPN 5

La importancia que tienen las Pymes en la economía mexicana es vital. De todas

las empresas en México, las Pymes representan el 99.8%. Cabe mencionar que el

72.3% de las fuentes de empleo son agrupadas en éstas. Por hacer un comparativo

de economías pertenecientes a la OECD, los empleos que son generados en

Francia y Alemania por las MIPYMES representan el 60%, mientras que en Brasil,

aportan el 62.7%. Desafortunadamente, la contribución al valor agregado del sector

MIPYMES, en conjunto, es demasiado bajo en comparación con otros países. Por

otra parte, Japón cuenta con un 45% de MIPYMES del total de sus empresas con

un rango de 1 a 9 personas que laboran en ellas. (OECD, 2012). Las Microempresas

representan el 96.1% de las empresas manufactureras y el 41.3% del empleo.

(OECD, 2012).

Las empresas Manufactureras abarcan las actividades relacionadas a la

transformación mecánica, física o química de materiales o substancias con el

objetivo de crear productos nuevos. Asimismo se consideran manufacturas a las

actividades de maquila; el ensamble de partes y componentes o productos

fabricados; la reconstrucción de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina

y otros. El proceso de transformación se puede llevar a cabo en instalaciones como

plantas, fábricas, talleres, maquiladora u hogares; ya sea que el trabajo se efectúe

utilizando máquinas accionadas por energía o equipo manual. (INEGI, 2014). La

producción es la actividad en la cual los elementos tales como el trabajo, la tierra,

la maquinaria-equipo y la capacidad empresarial se transforman mediante un

proceso para la generación de bienes y servicios para satisfacer una necesidad

requerida por un cliente (INEGI, 2003).

Claramente podemos observar que existe un sistema y la definición del concepto

de sistema es un conjunto de elementos que interactúan; en donde el

comportamiento de uno de ellos afecta el comportamiento de la totalidad; y la forma

en cómo afecta el comportamiento depende de los demás elementos. Un sistema

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UPIICSA, IPN 6

se caracteriza por ser holístico, interdisciplinario y dinámico. (Acosta, 2002). De esta

manera podemos definir lo que un sistema de producción pretende realizar y

alcanzar. Se tiene entonces que el conjunto de procesos y procedimientos, que han

sido diseñados previamente, para transformar o procesar elementos de entrada a

una organización en elementos de salida de ésta. Al hacer énfasis en la interrelación

de dichos elementos, desde el proceso inicial hasta el proceso final, como son

materiales, recursos humanos, maquinaria, procedimientos, información e insumos,

organizados de tal manera que exista eficiencia y eficacia en el proceso de

transformación para obtener un producto o servicio que satisfaga las necesidades

o requerimientos de una organización o cliente. (Perez, 2006).

No podemos dejar de lado otro factor muy importante dentro del sistema de

producción, el cual es el factor humano, que presenta al individuo o persona y puede

considerar además, las siguientes características como; la edad, aptitudes,

actitudes, motivación, fatiga, percepción, memoria, decisión y acción entre otros.

(Cavassa, 2005). Los individuos realizan actividades laborales para la obtención,

transformación e intercambio de los recursos naturales para propio beneficio y de

las organizaciones en las cuales realizan estas labores. Para lograrlo, se necesita

realizar actividades económicas, en el caso de México, se cuenta con tres sectores.

El tema de interés que propone esta investigación entra en el sector secundario,

que se caracteriza por la utilización predominante de maquinaria y de procesos cada

vez más automatizados para la transformación de las materias primas.

Las materias primas entran en el sector primario, donde incluye todas las

actividades donde los recursos naturales son aprovechados para generar esta

materia prima. La industria manufacturera es una de las actividades económicas de

un país por la cual hay una transformación de gran diversidad de materias primas

en diferentes y variados productos o artículos para el consumo. Esta actividad

económica está constituida por empresas que van desde las muy pequeñas como

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UPIICSA, IPN 7

pueden ser: panaderías, tortillerías, molinos, talleres, entre otras y hasta las muy

grandes como pueden ser: armadoras de automóviles, embotelladoras de bebidas

azucaradas, laboratorios farmacéuticos, etc.

De esta manera se pueden clasificar, por los productos que se fabrican en ellas, en

diez elementos (INEGI, 2014):

Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco.

Maquinaria y Equipo.

Derivados del petróleo y el carbón, Industrias Químicas del Plástico y el Hule.

Industrias Metálicas.

Productos a Base de Minerales no Metálicos.

Industrias Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del Cuero.

Papel, Impresión e Industrias Relacionadas.

Otras Industrias Manufactureras.

Industria de la Madera.

Fábrica de Muebles y Productos Relacionados.

En México, la principal fuente de información acerca de la producción industrial es

la Encuesta Industrial Mensual del INEGI. Los Índices de volumen de construcción

se calculan utilizando la información sobre la entrada (por ejemplo, materias primas,

mano de obra), Índices de electricidad, gas y agua se derivan de los datos de ventas.

Los índices miden los cambios mensuales en el volumen de la producción industrial

de un conjunto de productos para todas las unidades de producción. En función de

los países y sectores, la producción se puede medir a partir del volumen de negocios

o decremento de ventas, el valor agregado, la producción física, los insumos de

materias primas, horas trabajadas y otros datos de empleo. Los datos se expresan

como índices con la media para un año de referencia igual a 100. (visualisations,

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2014). El INEGI informa que la Producción Industrial del país se incrementó 0.28%

en el segundo mes del año en curso respecto a la del mes inmediato anterior, con

base en cifras desestacionalizadas.

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial avanzó 0.7%

en términos reales durante el segundo mes de 2014 respecto a igual mes de un año

antes, debido a los incrementos mostrados en tres de los cuatro sectores que la

conforman. El sector de las Industrias manufactureras aumentó 2.3% a tasa anual

durante febrero de 2014, como resultado del incremento de la producción de los

subsectores de equipo de transporte; industrias metálicas básicas; accesorios,

aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; maquinaria y

equipo; industria del plástico y del hule; “otras industrias manufactureras”, y equipo

de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y

accesorios electrónicos, principalmente. (PRENSA, 2014). La productividad es la

relación que guardan estrechamente la producción de bienes, cuando la empresa

es manufacturera o servicios, con las cantidades de insumos que fueron utilizadas.

La productividad es un indicador que muestra la cantidad de producto que se ha

generado a partir de los insumos empleados en la actividad económica que se

realice, en otras palabras, mide la eficiencia en la transformación de los insumos o

materias primas. (INEGI, 2003). Cuando nos referimos al crecimiento en la

productividad, nos referimos a un indicador muy importante para la salud de las

economías ya que impacta, positiva o negativamente a los ingresos reales y a la

competitividad de las organizaciones, entre otros factores. Si una organización no

es productiva, entonces su economía no crece y se verá, en el mejor de los casos,

estancada y en el peor, hundida. La tasa de crecimiento en México de la

productividad ha sido de 2.1% en los últimos 20 años. En cambio, en otros países,

en el mismo lapso de tiempo, la tasa de productividad se ha elevado

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considerablemente, como es el caso de Corea del Sur e Irlanda que sus tasas

fueron 82.8% y 64.2% respectivamente. (Desarrollo, 2011).

La competitividad es como un país crea las mejores condiciones económicas,

sociales y ambientales para su desarrollo económico. Mide la productividad, las

políticas y las instituciones. Monitorea los elementos vitales que hacen a un país

productivo y compara el desempeño entre los países. Cuando surge la

competitividad también lo hace la prosperidad, lo que significa crear más

oportunidades para todos y para mejorar la forma en que la gente vive. Pretende

además, dar sustentabilidad económica a un país. La competitividad se puede medir

por doce desarrolladores entre los cuales podemos mencionar como se

desempeñan las instituciones; que tan buena es la infraestructura; como es el

ambiente macroeconómico; el desarrollo de la tecnología y la capacidad de innovar.

La conexión positiva de estos elementos produce el desarrollo de un país. Por

ejemplo, una fuerte innovación es más probable que sea alcanzada cuando la fuerza

laboral está bien capacitada y educada. Para que un país sea más competitivo que

otro debe tener la habilidad de la investigación y desarrollo, infraestructura en

transporte y la creación de políticas de competitividad. La competitividad toma en

cuenta además los hospitales las escuelas, el desarrollo de la tecnología, los

mercados financieros y el empleo. Todo esto con el fin de crear estándares de vida

mejor para todos. Cada año, El Foro Económico Mundial (FEM), analiza la

competitividad enfocado en los esfuerzos conjuntos necesarios por los negocios,

gobiernos y sociedades que pueden ayudar a mantener al mundo en un camino de

crecimiento sustentable. (Forum, 2013). El Índice Global de Competitividad está

dividido en tres categorías. La primera categoría es Requerimientos Básicos en

donde están alojados los siguientes pilares: Instituciones, Infraestructura, Ambiente

Macroeconómico, Salud y Educación Primaria.

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La segunda categoría es Mejoradores de Eficiencia en donde están alojados los

siguientes pilares: Alta Capacitación y Educación, Eficiencia de Bienes en el

Mercado, Eficiencia del Mercado Laboral, Desarrollo del Mercado Financiero,

Preparación Tecnológica y Tamaño del Mercado. La tercera categoría es Factores

de Innovación y Sofisticación donde se alojan los siguientes pilares: Sofisticación

de Negocios e Innovación. La primera categoría es clave como factor de empuje, la

segunda categoría es clave como eficiencia de empuje y la tercera categoría es

clave como innovación de empuje. México se encuentra en la transición de la

categoría dos a la categoría tres (Schwab, 2013). En el reporte elaborado por el

Foro Económico Mundial 2011-2012, México ocupó el lugar número 58 de 142

países. (Schwab, 2011). En el reporte elaborado por el Foro Económico Mundial

2012-2013, México ocupó el lugar número 53 de 144 países. (Schwab, 2012). En

el reporte elaborado por el Foro Económico Mundial 2013-2014, México ocupa el

lugar número 55 de 148 países. (Schwab, 2013).

La productividad de la industria manufacturera es la más difundida debido a que es

un sector que los economistas denominan de bienes “transables”, es decir, que son

objeto de comercio exterior. En una economía abierta como lo es la mexicana los

productores dedicados a la manufactura tienen que competir con un mercado

interno y con productores a nivel mundial, en lo que se denomina mercado externo.

La informacion basica necesaria para la estimación de la productividad laboral en

México se da a traves de diversas encuestas sectoriales, como se ha mencionado

anteriormente, la Encuesta Industrial Mensual y además por medio del Sistema de

Cuentas Nacionales de México, generando la informacion necesaria sobre

produccion y empleo. De esta manera se genera la elaboracion de indicadores de

productividad con distintos niveles de desagregacion. Cabe señalar que estas

encuestas sectoriales pertenecen al Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e

Informatica, INEGI. Los datos obtenidos por el Sistema de Cuentas Nacionales de

México son utilizados para estimar la productividad media de la economia y de cada

uno de sus sectores.

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Por otra parte, la información recolectada en las empresas a través de la Encuesta

Industrial Mensual se utiliza para estimar indicadores de productividad en el marco

de la industria manufacturera en su conjunto y para cada una de las diez divisiones

manufactureras. (INEGI, 2003). Las industrias manufactureras juegan un papel muy

importante en el desarrollo de un pais, sin embargo, se podria tener una

competitividad más fuerte y sólida al incrementar la productividad en las empresas

mexicanas. El ambiente actual de los negocios y la globalizacion han forzado a las

empresas a crear ambientes mas competitivos al enfrentar retos y dificultades que

cada vez se presentan con mayor frecuencia en el contexto moderno. Las empresas

crean estrategias locales y globales enfocadas a la disminucion de costes y

expander sus mercados. Asimismo a la exigencia de mantener estandares de

calidad, procesos flexibles, servicio y respuesta cada vez mas altos, con el objetivo

de satisfacer las necesidades del clliente.

Una filosofia que ha permitido a las empresas japonesas, en su mayoria, sin dejar

de lado a algunas otras que la han adoptado, es la filosofia laboral llamada

manufactura esbelta que a través de sus herramientas permite a las empresas

encarar ese ambiente competitivo y feroz de los negocios, puesto que también

involucra la mejora continua y la agregación de valor para sus clientes. (Liker,

2006).

En tres décadas, de 1950 a 1980, las empresas en Japón dedicadas a la fabricación

de automóviles tuvieron un crecimiento importante, de fabricar una producción

insignificante a producir siete millones de automóviles al año. El 56% de esa

producción se destinaba para la exportación y el 40% de esta producción iba dirigida

directamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Uno de los primeros ingenieros

en acuñar la expresión “lean production” fue John Krafcik, quien fuera uno de los

miembros del equipo de investigadores del International Motor Vehicle Program

(IMVP), perteneciente al Massachusetts Institute of Technology (MIT) que llevo a

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cabo un estudio muy a detalle en la comparación de plantas dedicadas al montaje

y ensamblado de vehículos que se encontraban en 15 países. Todo esto con el fin

de describir las nuevas técnicas y métodos de producción que las empresas

japonesas tenían para ser más eficientes en comparación de la producción en masa

que las empresas norteamericanas tenían.

Cabe señalar que la expresión de “lean production” quedo definitivamente bien

acuñada en el año de 1990, en el libro del cual los autores son Womack, Jones y

Roos, además de ser los directores del IMVP, titulado, “The Machine that Changed

the World”, expusieron de una manera didáctica y amena el nuevo concepto de

producción de las empresas japonesas dedicadas a la fabricación de automóviles.

(Madariaga, 2013). Lean Thinking. ¿Cómo aumentar los beneficios y desterrar los

derroches?, es el título de un libro, (cuyos autores, J.P. Womack y D.T. Jones),

expone la manera de eliminar los desperdicios de una manera eficaz, sin embargo,

en la práctica, empresarios y dirigentes no son tan conscientes de ello y como

resultado solo algunas empresas industriales, (5%), en E.E.U.U., Japón y Europa

han aplicado esta filosofía y han sido beneficiadas por ello. (Galgano, 2004). Los

defensores de la filosofía del manufactura esbelta sugieren que una parte esencial

de implementar el JIT, será la reducción de los tiempos de preparación y con ello

los costos de ese rubro. Sin embargo, -Steven Nhamias sugiere- “que todo nuevo

método debe incorporarse con cuidado a la empresa, y no adoptarse a ciegas sin

evaluar sus consecuencias y su adecuación. (Nhamias, 2007).

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS MIPYMES

Los responsables y dueños de las MIPYMES simplemente no pueden controlar las

operaciones diarias de sus empresas, ya que asumen, “supuestamente” que todo

lo que sucede son imprevistos. Al no contar con herramientas estadísticas que les

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ayude a controlar los imprevistos, esto hace que las empresas funcionen por inercia,

por como las cosas, situaciones y circunstancias así lo permitan. No existe una guía

que lleve a un objetivo claro y preciso, además los responsables y dueños no

contemplan una visión a largo plazo, pareciera que solo se enfocan en el muy corto

plazo. Esto ocasiona, muchas veces sin darse cuenta, que se pierdan oportunidades

de desarrollo y crecimiento. Estos problemas de gestión ocasionaran desperdicios,

como subcausas, lo cual generara un aumento en los costes. Estas subcausas a

grandes rasgos son:

Desperdicio de dinero: Incremento de dinero para corregir errores o defectos

que no estaban contemplados.

Desperdicio de Tiempo: Incremento del tiempo para solucionar errores o

defectos que tampoco estaba contemplado.

Desperdicio de Oportunidades: Al dedicar tiempo y dinero a actividades que

no estaban contempladas y que no generaran valor agregado al producto, se

pierden oportunidades de desarrollo, de innovación, de investigación y

desarrollo.

Cabe señalar que las MIPYMES, por su naturaleza, disponen de recursos escasos.

En consecuencia, se entiende que uno de los objetivos principales en la gestión de

las empresas es “lograr el uso más racional y eficiente de los escasos recursos

disponibles”. Esto por supuesto no quiere decir que las empresas que puedan tener

suficientes recursos, los desperdicien. No obstante, esta investigación se centrara

en los desperdicios de las MIPYMES. (Santos, 1994).

Cuando un empresario mexicano es cuestionado con la pregunta ¿Por qué se le

paga a los trabajadores a la quincena o a la semana? La respuesta que

generalmente contestan es “por su trabajo”, sin embargo esta respuesta está

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equivocada, puesto que a los trabajadores se les paga por su tiempo. El tiempo que

trabaja una persona en una entidad económica se divide en dos elementos, trabajo

y desperdicio. El trabajo es el que agrega valor al negocio, sin embargo, el

desperdicio sólo agrega demora y costos. La culpa no es de los trabajadores, sino

de los procesos que son mal diseñados y mal llevados por las organizaciones.

(Amparano, 2005). La mayoría de las empresas chicas y medianas tienen varias

deficiencias que ocasionan pobres resultados de éstas. Se pueden mencionar

algunas de ellas. No se cuenta con un Sistema de Gestión, esto ocasiona que no

exista una trayectoria clara en la dirección que pretenden seguir. No tienen claro lo

que sus clientes esperan de ellas. Trabajan de forma reactiva, esto es, solucionando

los problemas de manera cómo éstos se presentan. No existe una planeación

adecuada ni objetivos claros. Tampoco existe una gestión del conocimiento que

conlleve al logro de las metas y de los objetivos.

Otra de las variables son los procesos, puesto que si no hay orden en ellos, las

actividades que se realicen serán redundantes. Esto representa esfuerzos

duplicados y por supuesto, no agregan valor al producto o servicio. No existe una

conciencia clara de los procesos de la empresa y conlleva a que estos compitan

entre sí en lugar de la integración. El lado humano es otra variable que se puede

mencionar ya que puede existir una desmotivación y además no se den las

condiciones para que la gente libere su potencial y hagan contribuciones positivas

a la organización. Por último podemos mencionar al Sistema de Información y

Diagnóstico que si las empresas carecen de él, entonces no podrán saber la

condición de su entorno y de su condición interna. Asimismo desconocerán como

construir un conjunto de indicadores que les sean guía y les permita la alineación y

medición de las áreas a integrar para la mejor toma de decisiones. Estas variables

ocasionan la pérdida del mercado, la falta de ingresos, la falta de utilidades y la falta

de rentabilidad en las organizaciones. (Andriani, 2003).

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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

¿Qué factores se presentan en el proceso de producción que incrementan los

desperdicios y dificultan la aplicación de las herramientas manufactura esbelta?

1.4 OBJETIVO.

Diagnosticar y Analizar los factores que se presentan en la implementación de las

herramientas de manufactura esbelta al aplicar la teoría correspondiente y realizar

para un caso de estudio, una propuesta de solución para disminuir dichos factores.

1.5 CASO DE ESTUDIO

Se realiza el estudio del caso del desperdicio de espera presente en un proceso de

producción de formado de alambre. El proceso cuenta con 20 máquinas, siendo 10

de éstas, las de mayor producción.

El proceso presenta un desperdicio en la espera de un insumo. Estos insumos

pueden catalogarse como una persona, un documento, un equipo o la materia

prima, que interrumpe el flujo del proceso de producción. Este desperdicio es el que

más afecta al proceso en tiempo y dinero. Esto se traduce en baja rentabilidad y

altos tiempos de entrega.

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El análisis se efectúa desde que se detiene la maquina por falta de materia prima y

hasta que se realizan los ajustes máquina herramienta. Esto es como primera etapa,

los ajustes quedan para futuras investigaciones.

Se pretende implementar la herramienta de la manufactura esbelta conocida como

un cambio rápido de herramienta. De esta manera, identificar los factores que se

presentan en la implementación que dificultan este proceso.

1.5.1 ORGANIZACIÓN.

La. Organización es una empresa mexicana con más de 35 años de experiencia en

la ingeniería y manufactura avanzada de componentes metálicos con

especificaciones técnicas altas. Una de sus ventajas competitivas es la diversidad

de productos que fabrican lo que permite a sus clientes una gama amplia de

soluciones en un solo proveedor. Algunos de sus productos principales

manufacturados son:

Partes estampadas.

Resortes.

Formas de alambre.

Anillos elásticos.

Sujetadores.

Partes maquinadas.

Ensambles y sub ensambles.

Su objetivo está enfocado en ser líderes del mercado de los productos que fabrican

y las herramientas que usan para mantener dicho liderazgo son la mejora continua

de su personal, productos y procesos a través del estado del arte de la tecnología y

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un exigente sistema de calidad conforme a la norma ISO/TS16949, con el

compromiso de todo su personal. Son apasionados en ayudar a sus clientes a

desarrollar nuevos productos y a tener una división especializada de diseño e

ingeniería que ofrezca productos de alta calidad.

1.5.2 MISIÓN

“Crecimiento continuo y sustentable para nuestros clientes, socios, trabajadores y

proveedores en un entorno de responsabilidad social.”

1.5.3 VISIÓN

“Ser líderes en lo que hacemos”

1.5.4 POLÍTICA DE CALIDAD

“La empresa se dedica a la fabricación de resortes, formas de alambre y flejes,

partes troqueladas y maquinados, comprometidos a cumplir con los requerimientos

regulatorios y estatutarios de nuestros clientes, través de la mejora continua en la

organización y en nuestro Sistema de Gestión de Calidad mediante procesos

innovadores, incluyentes y flexibles”.

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1.5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso de transformación que experimenta el alambre (materia prima), para ser

convertido en resorte (producto terminado o semi terminado) en el área de

enrolladoras, se presenta de la siguiente manera:

Pedimento de materia prima. Una vez que se ha generado la orden de trabajo, ésta

pasa directamente al proceso de fabricación conocido como “Enrolladoras”. Las

maquinas enrolladoras son las que van a transformar el alambre en producto

terminado. Este proceso, por medio de los operadores y supervisor de turno, piden

el insumo a almacén, el cual, ya fue notificado por medio de planeación de los

insumos requeridos. Esto quiere decir que almacén cuenta con lo requerido y debe

suministrar dicho insumo.

Abastecimiento de materia prima. Cuando la materia prima ha sido requerida por el

proceso de fabricación, entonces almacén traslada el insumo hacia la máquina que

lo requirió. La materia prima puede ser dejada a pie de máquina o directamente

sobre la porta atril de la máquina, siempre y cuando no exista sobrante o remanente

de otro insumo. El insumo es dejado con la certeza de que se le hicieron las pruebas

necesarias para corroborar las especificaciones requeridas por el cliente para su

producto. Estas pruebas son hechas por el control de calidad existente en el

almacén.

Montaje de materia prima. El montaje puede ser hecho por almacén o por el proceso

de fabricación. Dependiendo las condiciones mencionadas anteriormente. En esta

etapa del proceso, se desempaca el rollo de alambre y se cortan los flejes de

sujeción. Una vez realizado esto, se prosigue a encontrar el inicio del alambre para

ser ruteado posteriormente por los dispositivos de la máquina y dirigirlo hacia los

enderezadores y rodillos de ésta.

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Ajuste de Máquina Herramienta. Cuando el inicio del material o alambre se ha

ruteado correctamente, se continua con el ajuste de la máquina herramienta. En

esta etapa del proceso, el alambre es ajustado a través de cinco herramientas que

en conjunto realizaran la transformación del alambre de una forma lineal, a una

forma propiamente de resorte. Estas cinco herramientas están montadas en el

frente de la máquina y son dos cortadores, un separador de espiras, un árbol

formador y un formador secundario.

Medición del producto terminado. Cuando la materia prima sale transformada en

resorte o producto terminado, se requiere hacer mediciones correspondientes a sus

dimensiones, esto es con el fin de comparar las especificaciones requeridas por el

cliente y en caso de no cumplir, realizar nuevamente el ajuste necesario.

Tratamiento térmico del producto terminado. Cuando el resorte sale de la máquina

y cumple con las especificaciones del cliente, cae directamente en un horno

eléctrico que le dará un tratamiento térmico y eliminara los esfuerzos que presente

el producto.

Empaque de producto terminado. Si el resorte o producto terminado no requiere otro

subproceso, entonces sale del horno y es depositado en cajas de cartón. Estas

cajas de cartón son manejadas cuidadosamente debido a que el producto se

encuentra a una temperatura muy elevada. No obstante, en lo que se acaba la

producción, las cajas se enfrían eventualmente. Antes de cerrar las cajas, control

de calidad realiza una última revisión del producto para garantizar las

especificaciones que requiere el cliente.

Embarque. Las cajas con el producto terminado son llevadas al almacén,

específicamente al área de embarques. Estas cajas están organizadas en tarimas

y son envueltas en plástico para que el montacargas las suba al tráiler y éste a su

vez, realice las entregas correspondientes del producto al cliente.

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Diagrama 1. Etapas del Proceso de Fabricación de Resortes Metálicos.

Elaboración Propia 2015.

1.5.6 JUSTIFICACIÓN.

Las organizaciones requieren conocer y entender los procesos con los cuales

generan un valor agregado para la satisfacción de los requerimientos del cliente,

por medio de un producto o servicio. Como puede apreciarse, la colección de los

diferentes procesos en la organización deberá interactuar para alcanzar un

propósito común predefinido. (Grady, 2010). Es por esto que es muy importante

definir las fronteras de los sistemas que conforman estos procesos a los cuales se

pretende analizar o ser objeto de estudio. (Shell, 2000). Es importante mencionar

que se realizó una observación de manera general, esto quiere decir, que se ha

observado toda el área de Enrolladoras. En una primera semana se detectó un

factor en común. Ese factor es el desperdicio de espera. Las causas principales que

se han observado han sido:

No No

No Si Si

Si

No

Si

Inicio

Orden de Trabajo

Pedimento de Materia Prima

Abastecimiento de Materia Prima

Montaje

Ajuste de Máquina Herramienta

Desmontar Remanente de Materia

Prima

Medición Reajuste

Tratamiento Térmico

Empaque Subproceso

Embarque

Fin

Cambio de Materia Prima

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El tiempo que tarda en cambio de materia prima.

El tiempo que tarda una máquina en ser ajustada.

En la primera causa, se observó que el cambio de materia prima tarda más de una

hora. Se hace notar que al momento de realizar el cambio, se tienen que mover las

mesas de trabajo, los dispositivos térmicos y las cajas receptoras de producto para

que el montacargas o la mesa expandible puedan pasar y hacer el cambio. Una vez

realizado el cambio, comienza el ajuste, entonces se incrementa el tiempo. Se

obtuvieron 147 datos históricos con el tiempo que ocupa para cambiar la materia

prima en un mes. Se ordenan dichos eventos en un histograma de frecuencias. (Ver

Diagrama 1).

Diagrama 2. Representación del Número de Cambios de Material.

Elaboración Propia 2015.

654321

60

50

40

30

20

10

0

Cambio de MP (hrs)

Fre

qu

en

cy

Histogram of Cambio de MP (hrs)

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Se observó que en la segunda causa solo unas cuantas personas saben ajustar, lo

que deja en espera a otras. Aunque existen prioridades, las máquinas están en

espera y con órdenes de producción. El tiempo que la máquina tarda en ser ajustada

supera las 6 horas (Ver Esquema 1).

Esquema 1. Separación del Set Up para SMED

Elaboración Propia 2015.

Se estableció que la herramienta ideal para disminuir el tiempo de ajustes fuera la

herramienta de manufactura esbelta conocida como cambio rápido de herramienta.

La identificación del área de mejora, indico una relación entre el costo que involucra

el tiempo de espera del cambio de material, con la rapidez que el proceso despacha

la orden de producción y por ultimo con el servicio que proporciona el proveedor

interno con el cliente interno. La función principal de realizar el cambio de materia

prima, consiste en alimentar a la máquina para que comience o continúe con la

orden de producción que fue requerida por el cliente externo, cuando continua con

una orden, no así cuando hay un cambio de producto. El cambio de producto

involucra un ajuste de máquina. Estas dos actividades en sí, no agregan valor al

producto, sin embargo, para la primera causa se pretende eliminar dos actividades

que son la de ir por el montacargas y buscar el montacargas, además de convertir

la mayoría de ajustes internos a externos.

Terminacion

de la ultima

pieza

fabricada

correcta

Se

comienza

con la

fabricacion

de las

piezas

2da Sección

Mas de 1 hora Mas de 6 horas

Cambio de Materia Prima Ajustes de maquina

1ra Sección

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1.5.7 INVESTIGACIÓN.

El desarrollo metodológico que será utilizado para esta investigación será

Cualitativa-Cuantitativa, con la cual se buscara obtener los procesos sistemáticos,

empíricos y críticos. Con esta metodología se pretende la recolección y el análisis

de datos, así como su integración y discusión conjunta, para poder llevar a cabo

inferencias de toda la información que llegue a recabarse y de esta manera, poder

tener un mayor entendimiento del fenómeno que estará bajo estudio en esta

investigación.

1.5.8 RECOLECCIÓN DE DATOS.

Debido a que esta investigación trata de efectos que incrementan los desperdicios

dentro de un sistema de producción y que a su vez, la metodología seleccionada

fue Cuantitativa-Cualitativa, se realizará por medio de la internet para la revisión de

la literatura, seguida de entrevistas para obtener datos históricos de la empresa,

recolección de datos en planta y mediciones de procesos, por medio del Control

Estadístico de Procesos para implementar el cambio rápido de herramienta.

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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO

A partir de la primera revolución industrial surgieron personales que destacaron con

su participación en el medio industrial y empresarial. Algunos de estos personajes

aportaron grandes avances para incrementar la calidad de los sistemas de

producción.

Las aportaciones han sido sistemáticas y se han fusionado con otras, sin embargo,

en su momento han sido decisivas para el mejoramiento de la producción. En este

capítulo se hace una recopilación de dichas aportaciones y de sus autores, con el

fin de conocer los esfuerzos realizados durante los últimos cien años en materia de

mejoramiento de la calidad y de la eficiencia empresarial.

De esta manera se pretende llegar hasta la filosofía que hoy en día rige en la

mayoría de las empresas de clase mundial, conocida como manufactura esbelta,

asimismo se indican las herramientas que fundamentan a dicha filosofía y su

definición.

2.1 ANTECEDENTES DE LA MANUFACTURA ESBELTA

Por la necesidad de crear más y mejor la producción de artículos para una sociedad

en crecimiento se desarrollaron mecanismos capaces de producir más y a menor

costo, de tal manera que los talleres pronto se convertirían en fábricas. Es así como

dio comienzo a la revolución industrial en la Inglaterra del siglo XVIII. (Garnica,

2001). El cambio que se suscitó de la producción artesanal a la producción en serie

fue el primer paso que dio origen a la primera revolución industrial, específicamente

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en la industria textil en la Inglaterra del siglo XVIII. En esos días se utilizaba la

energía hidráulica, por lo que las empresas se tenían que construir cerca de los ríos,

sin embargo, en el año de 1776, James Watts, comercializo el primer motor a vapor.

Esta innovación más la explotación de las minas de carbón permitieron un desarrollo

de las empresas. En 1801, el estadounidense Eli Whitney hizo otro avance

importantísimo al desarrollar nuevos métodos para la producción de mosquetes.

Con este avance elimino los laboriosos ajustes de ensamble y eventualmente los

trabajadores especializados eran remplazados por trabajadores no calificados,

puesto que con una capacitación adecuada podían utilizar las plantillas, tolerancias

y calibres para el ensamblado. En 1856 Henry Bessemer y el horno Siemens-Martin

permitieron la producción de acero a gran escala. (Madariaga, 2013).

2.2 PRECURSORES DE LA MANUFACTURA ESBELTA.

Frederick W. Taylor (1856-1915). Considerado el padre de la gestión científica del

trabajo, baso su teoría en los siguientes conceptos:

La separación de la planeación del trabajo y la ejecución de éste. (Unos

piensan y otros trabajan).

La creación de departamentos de métodos y tiempos. (Los que piensan).

El análisis del trabajo mediante la división de sus elementos.

La medición de esos elementos utilizando cronometro.

Asignar al trabajador a tareas cortas, repetitivas y fáciles de aprender.

El establecimiento de primas en función de la productividad.

El Taylorismo no es utilizado actualmente en las industrias, sin embargo, dos de sus

principios si lo son. El análisis del trabajo mediante la división de sus elementos y la

medición de esos elementos utilizando un cronometro siguen siendo válidos y son

fundamentales para el manufactura esbelta. (Madariaga, 2013).

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Henry Ford (1863-1947). Fundador de la Ford Motor Company en 1903 y para 1908

desarrollo el modelo T. En 1913 comenzó la producción en masa, la cual se basaba

en una línea de montaje móvil. El trabajador permanecía en una sección de la línea

y realizaba la misma actividad. Esto fue en parte posible gracias a los conceptos de

Eli Whitney y Frederick W. Taylor. Hubo una reducción dramática en el tiempo de

ensamblado de un vehículo, de 12.5 horas a sólo 93 minutos. Pudo fabricar más

automóviles y venderlos más económicos, sin embargo, sólo podía fabricarse un

sólo modelo. (Madariaga, 2013).

Alfred P. Sloan (1875-1966). Vicepresidente de GM en 1918 y presidente en 1923.

Cuando Sloan dejo la presidencia en 1956 la GM había pasado del 12% de su

presencia en el mercado americano al 50%, alcanzando a la Ford Motor Company.

Sloan aporto innovaciones en el marketing y en la gestión. El control que tuvo sobre

las divisiones independientes fue férreo. En esos años la producción en masa había

alcanzado su cúspide, casi el 100% del mercado automovilístico americano, estaba

conformado por The Big Three, GM, Chrysler y Ford, sin embargo también es aquí

donde surgiría el declive de la producción en masa. (Farber, 2002).

Sakichi Toyoda (1867-1930). Su vida profesional estuvo dedicada a los telares. En

el año de 1890 construyo un telar manual de madera más fácil de usar. En 1910

realizó un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica a los centros textiles y quedo

fascinado por los avances que se tenían en la industria automotriz americana. En

1924 patento el modelo G, un telar automático con innovaciones tales como

detección de la rotura del hilo y un sistema de cambio de lanzadera sin paro de

máquina. Este concepto fue el Jidoka, uno de los pilares del Toyota Production

System. (Craw, 1997).

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Kiichiro Toyoda (1854-1952). Realiza un viaje a los Estados Unidos de

Norteamérica, teniendo en mente la venta del Modelo G y el estudio de la industria

automotriz. La venta de la patente del modelo G fue hecha para la empresa británica

Platt Brothers por un millón de yenes. El padre de Kiichiro, Sakichi, le ordeno invertir

el dinero para la investigación de la producción de automóviles y ser competencia

directa de la GM y FORD. En el año de 1935 Kiichiro consigue fabricar el modelo

A1 y G1, prototipos de automóvil y camión respectivamente. En 1937 funda la

Toyota Motor Company y hace la primera mención del concepto Justo a Tiempo. En

1950 la restricción de créditos y la baja de ventas provocan una crisis en la

compañía y ésta pacta con bancos y sindicatos el despido de 1600 trabajadores,

situación que Kiichiro tomo como su responsabilidad. (Burstein, 2002).

Eijy Toyoda (1913-2013). En 1950 visito plantas de ensamblaje de la Ford Motor

Company, cuando la producción en masa estaba en pleno apogeo, sin embargo,

Eijy se dio cuenta que estos métodos y medios de producción no eran aplicables al

mercado japonés de la posguerra (volúmenes pequeños y de gran variedad). Eijy

promovió la búsqueda de alternativas a la producción en masa, basado en los

conceptos de Sakichi y Kiichiro. En 1982 al dejar la presidencia, la Toyota Motor

Company ya era la tercera empresa fabricante de automóviles en el mundo, sólo

por debajo de la GM y la Ford y por encima de Chrysler. (Madariaga, 2013).

Taiichi Ohno (1912-1990). Durante 35 años de trabajo en la Toyota Motor Company

y con el apoyo de Eijy Toyota desarrollo y llevo a la practica un nuevo sistema de

producción llamado el Sistema de Producción Toyota que consiste principalmente

en la constante eliminación de desperdicios, siendo enfocada al principio a la

fabricación y posteriormente a las demás actividades de la compañía. (Madariaga,

2013).

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W. Edwards William E. Deming (1900-1993). Fue uno de los pioneros más

importantes y fundador del movimiento de calidad. William E. Deming visualizo la

necesidad de una transformación total de la práctica de gestión. El visualizo

famosamente a la gestión como la causa raíz del 80% de los problemas de una

organización. Siguiendo su prescripción de calidad lidero a las compañías

japonesas a que dominaran el sector de la manufactura, con alta calidad y costo

bajo (Knowles, 2011). William E. Deming hizo tres aportaciones a la calidad:

Los catorce puntos para la transformación de una organización.

Las enfermedades mortales de las organizaciones.

El sistema de conocimiento profundo.

La filosofía de la gestión de William E. Deming se resume en catorce principios

requeridos para la transformación de la gestión tradicional de una organización.

(Knowles, 2011).

1. Crear el propósito de la constancia.

2. Adoptar la nueva filosofía.

3. Cesar la dependencia a la inspección en masa.

4. Cesar la adjudicación del negocio solo por el precio.

5. Mejorar constantemente y para siempre el sistema de producción y servicio.

6. Instituto de la formación.

7. Adoptar e instituir el liderazgo.

8. Expulsar el miedo.

9. Derribar barreras entre departamentos.

10. Eliminar lemas de exhorto y metas.

11. Eliminar cuotas numéricas para la fuerza de trabajo y metas numéricas para

la gestión.

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12. Remover barreras.

13. Eliminar las barreras que niegan a la gente sentirse orgullosa de su trabajo.

14. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora.

Junto a estos catorce puntos como guía de la transformación, William E. Deming

propuso también las enfermedades mortales que son el tendón de Aquiles de

cualquier organización para alcanzar la clase mundial. (Knowles, 2011).

Falta en el propósito de constancia.

Énfasis en el lucro a corto plazo.

Evaluación del performance- revisión anual.

Movilidad de Gestión.

Funcionamiento de la compañía en solamente en cifras visibles.

William E. Deming ha descrito su pensamiento en la gestión de la organización en

el sistema de conocimiento profundo. El enfoque combina sistemas de pensamiento

con un entendimiento del análisis estático. Un enfoque en la gente y un objetivo de

aprendizaje basado en el conocimiento generado de los otros elementos. (Knowles,

2011).

Sistemas de pensamiento.

Variación.

Psicología.

Teoría del conocimiento.

Joshep M. Juran (1904-2008). Al igual que William E. Deming, Juran fue otro gurú

de la calidad usado por los japoneses. Se le asocia con el surgimiento de Japón

para la comparación de marcas en la calidad de los productos. Juran fue el primero

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en hacer énfasis que la calidad es alcanzada por medio de la comunicación. La

trilogía de Juran se conoce por la planeación, el control y la mejora. Su enfoque

incluye además un plan anual para la mejora en la calidad y reducción de costo, y

educación continua en la calidad. Todo esto pretende examinar la relación que

existe entre las variables del proceso y el producto resultante. Cuando estas

relaciones han sido determinadas por un experimento estadístico las variables de

proceso pueden ser monitoreadas usando métodos estadísticos. Juran indica que

los altos mandos no solo den ordenes o creen políticas, sino que también deben

actuar, usando análisis estadísticos en todos los niveles de la organización. Él creyó

también en el uso de los círculos de calidad, para resolver problemas de calidad.

(Wright, 2012).

Philip B. Crosby (1926-2001). Propuso la mejora de procesos de trabajo. Dos de

sus principales conceptos es el esfuerzo en la prevención de errores y que la gestión

jerárquica es antiética para la gestión de la buena calidad. Algunos conceptos en la

importancia de su asignatura (Friday, 1995):

Importancia en la prevención.

Principios de lo completo.

El rol de la comunicación.

Integridad de sistemas y de mediciones.

Identificar el no cumplimiento.

Eliminar la arrogancia empresarial.

Unir tu vida personal y profesional.

Genichi Taguchi (1924-2012). Su trabajo estuvo influenciado fuertemente por lo que

después sería conocido como lean production. Lo que ayudo a las compañías

japonesas automotrices a surgir a la supremacía. Sus tres contribuciones

principales fueron (Furman, 2011):

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Función de la pérdida de calidad.

Diseño de experimentos estadísticos.

El control de la calidad en línea.

Kaoru Ishikawa (1915-1989). Fue un innovador en su país natal Japón. Dentro de

sus contribuciones podemos mencionar las siguientes (Furman, 2011):

El diagrama de Ishikawa.

TQM.

Círculos de calidad.

Shigeo Shingo (1909-1990). Las contribuciones al mejoramiento de la calidad las

hizo directamente al sistema de manufactura esbelta como fueron la prueba de error

para cero defectos y el cambio de dados sencillo en un minuto o cambio rápido de

herramental, los cuales redujeron el tiempo del ciclo de manufactura y se acoplaron

con el justo a tiempo. (Ehrlich, 2002).

La manufactura esbelta se desarrolló a mediados de la década de los sesentas y es

un sistema de calidad basado en cinco principios. El primer principio es especificar

el valor desde el punto de vista del cliente final. El segundo es identificar los pasos

para cada producto y eliminar los que no generen valor. El tercero es hacer que los

pasos que generan valor sigan una secuencia ajustada e integrada hasta el cliente.

El cuarto es permitir que los clientes obtengan valor de la siguiente actividad en el

flujo ascendente. El quinto es aspirar a la perfección mediante la reducción

constante de desperdicios y a la mejora continua. (Commerce, 2009).

Manufactura esbelta. Es una metodología de los sistemas de producción, creada a

mediados de los años sesentas en Japón por la firma automovilística Toyota. Esta

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firma fue liderada por Taiichi Ohno y se centra en hacer las cosas de forma correcta,

en el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando

los despilfarros o desperdicios, además de ser flexible y estar abierta al cambio

constante. (Garcia., 2006). Es la fabricación de un producto de calidad, que se

entregue con rapidez, asumiendo niveles mínimos de costos y cotas importantes de

flexibilidad. Todo esto con el mínimo stock de cualquier tipo. (Cuatrecasas, 2011).

El Sistema de Producción Toyota. Se basa en cuatro pilares, el método “just in time”,

que es la producción de los elementos necesarios, en las cantidades necesarias y

en el momento necesario. La “autonomizacion”, o Jidoka que fundamentalmente es

el control autónomo de defectos. La flexibilidad del personal, Shojinka, que

principalmente es variar el número de trabajadores con respecto a la demanda. Por

último se tiene el pensamiento creativo o las ideas innovadoras, Soikufu, o sea,

utilizar provechosamente las ideas de los trabajadores. (Monden, 1996).

Como ya se ha mencionado previamente la eliminación continua y sostenible de

desperdicios o despilfarros es el objetivo principal de manufactura esbelta. De

acuerdo a esta filosofía un desperdicio es todo lo adicional a lo mínimo necesario

de recursos materiales, equipo, personal, tecnología, información entre otros, para

la fabricación de un producto o servicio. De esta manera se desprenden ocho

desperdicios que se pueden encontrar en las empresas u organizaciones. (Liker,

2006).

Taichí Ohno, ingeniero en jefe en la compañía Toyota, quien además popularizó el

Sistema de Producción Toyota, TPS, por sus siglas en inglés, identificó los siete

desperdicios en la manufactura:

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2.3 LOS OCHO DESPERDICIOS EN UN PROCESO DE PRODUCCION.

1.- Sobreproducción. Producir más de la cantidad exacta de bienes que el cliente,

interno o externo, requiere. Este desperdicio es conocido como la principal causa

raíz de las otras formas de muda (palabra japonesa que significa desperdicio).

(Rampersad, 2007). Se refiere a la producción de materiales, partes o piezas que

no son requeridas por el siguiente paso del proceso, o por el cliente, para el

momento de ser producidos; el desperdicio por sobreproducción es el producir para

inventario, ello hace necesario sistemas de almacenamiento y manejo de

materiales, largos transportes y espacio, así como la mano de obra asociada a estas

actividades. Actualmente con los costos de capital, espacio, recursos humanos,

entre otros. (Cuatrecasas, 2010).

2.- Transporte. Es el desperdicio en el transporte de materiales, equipo e

información a través de una organización. El transporte consume recursos del

personal laboral y además consume tiempo en la búsqueda de las satisfacciones

de los requerimientos del cliente. (Bercaw, 2013). Ocurre cuando un material, parte

o pieza es movida innecesariamente a una distancia para luego ser almacenada y

temporalmente arreglada. (Cuatrecasas, 2010).

3.- Inventario Innecesario. Aunque el inventario puede ser utilizado para ayudar

al nivel de producción y responder rápidamente a los clientes, demasiado inventario

resulta en costos significativos tales como: desperdicio o re trabajo debido a la

obsolescencia y cambios de ingeniería, espacio extra en piso para almacenar el

inventario y dinero invertido en inventario. One-piece-flow y el trabajo ágil para poner

niveles razonables de productos terminados, materias primas, partes vendidas y

partes de inventario producidas internamente. Work In Process (WIP) inventory,

debería ser cero, estando dentro de una célula one-piece-flow. (Robertts., 2013).

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4.- Espera. La espera ocurre cuando todos los procesos de manufactura están fuera

de sincronización, ocasionando además, que el operador sea ocioso. (Ortiz, 2006).

Es creado cuando el trabajador está ocioso frente a una máquina, sirviendo sólo

como un observador, o cuando no puede hacer nada porque aquellas están

funcionando. También se incluye las horas - hombres ociosa por falta

de coordinación, materia prima, sincronización, fallas en los procesos, etc.

(Cuatrecasas, 2010).

5.-Sobreproceso. Se refiere al trabajo de elementos más allá de las

especificaciones requeridas por el cliente u operaciones que no son necesarias.

(Smalley, 2011).

6.- Defectos. Cualquier error en producto, servicio o proceso. Los peores tipos de

defectos son aquellos que llegan al cliente. Sin embargo, los procesos que son

corregidos dentro del proceso de la organización requieren un tremendo uso de

recursos y usualmente son escondidos o no resueltos desde su causa raíz. (Carlino,

2006). Cuando un producto o parte están fuera de especificación, el desperdicio en

materiales y trabajo no incluye sólo la manufactura del defectuoso, sino también el

re trabajo, el desecho, y otros costos indirectos. No importa cuán determinados

estemos en nuestra decisión de eliminar el desperdicio, si no conocemos qué lo

constituye, no podremos hacer nada. El desperdicio no es algo que aparece a veces

en nuestros procesos productivos "está en él", en la perspectiva de los nuevos

enfoques; la forma tradicional de concebir y practicar la manufactura lleva consigo,

por definición, el desperdicio en las distintas formas mencionadas. Los nuevos

enfoques y prácticas de manufactura tienen como objetivo su eliminación

sistemática. (Arocha, 1991).

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7.- Movimientos Innecesarios. Generalmente asociados con los movimientos de

la gente. La materia prima podría estar localizada en un almacén lejano a la maquina

en donde se procesara la transformación o el cargar contenedores pesados en las

mesas de trabajo. (Meisel, 2007).

8.- El talento humano no aprovechado. Puede ser considerado como desperdicio.

Cada trabajador, aun la gente que hace el trabajo más rutinario en la organización,

tendrá algo que aportar a ésta, más que su fuerza muscular. Lo que la manufactura

esbelta trata de hacer es obtener ideas de todos los niveles de la gente en la

organización y usarlos para su beneficio. (Kumar, 2014).

Este desperdicio se presenta cuando no se toma en consideración y utilización,

todos los talentos que la gente tiene. (Bercaw, 2013). La no utilización de las mentes

e ideas de los trabajadores.- este desperdicio es resuelto por la implementación de

manufactura esbelta. Debido a que la manufactura esbelta involucra a la gente en

todos los niveles de la organización. Desde la gente en piso de fábrica hasta el

presidente están involucrados en la generación de ideas para la mejora continua e

implementarlas. Si el lean es hecho apropiadamente, entonces el octavo

desperdicio será eliminado. (Dolcemascolo, 2006).

2.4 GENERALIDADES DE LA MANUFACTURA ESBELTA.

La filosofía de manufactura esbelta tuvo sus orígenes en Japón con la industria

automotriz, específicamente hablando del Sistema de Producción Toyota. (Liker,

2006). El Sistema de Produccion Toyota, bajo el nombre de Kaizen, palabra

japonesa que significa mejora continua y Just in Time, palabras inglesas que

significan justo a tiempo, se ha incrementado su popularidad en lugares de trabajo

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y oficinas. Esta filosofía evolucionó de la necesidad que se tenía por ciertas

restricciones en el mercado que requirieron cantidades pequeñas de producción e

igualmente variedad en ellas. El objetivo más importante del Sistema de Producción

Toyota ha sido el incremento de la eficiencia en la producción, por medio de la

reducción de los desperdicios, así como el respeto a los individuos. Sakichi Toyoda

(1867-1930), un maestro de la inventiva, paso su filosofía a su hijo Kiichiro Toyoda

(1894-1952), quien fuera el primer presidente de la Toyota Motor Company, son los

fundadores del Sistema de Producción Toyota.

Este sistema fue implementado justo después de la segunda guerra mundial en

Japón, sin embargo, no fue sino hasta la década de los setentas, con la primera

crisis petrolera, específicamente en el otoño de 1973, cuando los gerentes

japoneses se dieron cuenta de los beneficios de este sistema. Taiichi Ohno comenta

además que todos los tipos de desperdicio ocurren cuando se trata de producir el

mismo producto en cantidades iguales y grandes. Esto sólo genera que los costos

incrementen. Es más económico hacer cada elemento uno a la vez. Con esto él

hace un parte aguas del Sistema de Producción Ford y el Sistema de Producción

Toyota, indicando al primero como ex y al segundo como el actual. (Onho, 1988).

Manufactura esbelta es un concepto en inglés que puede ser entendido al castellano

como manufactura ajustada. En el ámbito industrial se puede entender también

como manufactura flexible.

Este concepto pretende eliminar los despilfarros o desperdicios que la manufactura

no necesita, en otras palabras, lo que no añade valor al producto o por lo que el

cliente no estaría dispuesto a pagar. Constituye un área clave para las

organizaciones ya que la producción es una de las actividades que genera más

costes en ellas. Pretende además, generar más rentabilidad a la organización y

mejor servicio al cliente. (Sánchez, 2011). Womack y Jim emplearon cinco años

explorando en la industria a nivel mundial las diferencias entre la producción en

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masa y la producción ajustada o flexible. Ellos llegaron a estar convencidos de que

los principios de la producción ajustada o flexible podrían ser adoptados por

cualquier empresa alrededor del globo. Este cambio generaría un profundo efecto

en la sociedad, literalmente, el cambio a nivel mundial. (Womack, 1990). El termino

manufactura esbelta tiene por objetivo la reducción o eliminación de los desperdicios

o despilfarros, por medio de herramientas como Mantenimiento Total Productivo,

5S, Cambio Rápido de Herramienta, Kanban, Kaizen, Jidoka, Poke Yoke, entre

otras igualmente importantes.

Estas herramientas se desarrollaron en Japón. La base en la cual se sustenta esta

filosofía laboral es en la mejora continua, el control de la calidad total, la eliminación

del desperdicio, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena que

suministra valor y la participación de la gente involucrada en los procesos. (Garcia,

2010). La manufactura esbelta también se puede definir como una metodología de

mejora en el proceso de manufactura, que fue desarrollada por la empresa Toyota

y que fue sistematizada por Taiichi Ohno. (Bernardez, 2009). Un concepto

sistematizado que identifica y elimina el desperdicio, algunas veces llamado

también el “no agregado de valor” a través de una mejora continua por medio del

flujo de un producto al “jale” del cliente en persecución de la perfección. (Conner,

2004). La parte esencial en la fabricación lean es la reducción de los despilfarros.

El despilfarro es un término de muchos significados, sin embargo, la idea principal

es la de quitarle al proceso lo que no necesita, o sea, hacerlo esbelto. Fujio Cho,

(Toyota) define el despilfarro como “todo lo que no sea la cantidad mínima de

equipo, materiales, pieza, espacio y tiempo de trabajador, que resulten

absolutamente esenciales para añadir valor al producto” (Lopez, 2007).

De esta manera tenemos que el entorno con el cual comenzó este siglo, se

caracteriza por la competitividad encarnizada que se vive en cualquier ámbito

laboral o profesional. La velocidad con la que se desarrollan los cambios y la

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arrolladora variabilidad en las demandas, se debe en buena medida a las exigencias

de los clientes en mercados, que ya son maduros. Estos clientes requieren

productos de calidad que cumplan con sus necesidades y calidad, así como a sus

necesidades específicas, lo mismo que a entregas más frecuentes y rápidas. La

respuesta que las empresas tienen con respecto a este entorno, mediante el

aumento en la variedad de productos y servicios finales y su producción a medida

que el cliente lo está necesitando, se manifiesta en ejemplos tales como:

automóviles, electrodomésticos y computadoras, que años atrás su fabricación era

en masa. (Villalva, 2008). El desarrollo del manufactura esbelta dentro de las

empresas, para este caso de estudio las mexicanas, es un punto de partida que

pretende evaluar las mejoras que se pueden diseñar para la eficiencia de la

empresa en cuestión.

Se necesita usar herramientas o metodologías de mejoramiento continuo con el

único fin de reducir desperdicios e inventarios. Las empresas generalmente no han

alcanzado a implementar estos sistemas, o peor aún, ya están implementados, sin

embargo, no se han llevado a cabo satisfactoriamente. Pueden existir diferentes

retrasos, desperdicios o incremento de inventarios, ya que la planeación puede ser

deficiente, lo cual también sería un desperdicio, de esta manera se tiene que la

planeación es un punto muy importante, para evitar los errores, mala calidad y re-

procesos. (Ocampo, 2001).

El objetivo en la eliminación de despilfarros junto con la identificación de las

actividades que no agregan valor al producto es lo que pretende la metodología del

manufactura esbelta fue concebida por William E. William E. Deming, Taiichi Ohno,

Eijy Toyoda y Shigeo Shingo, entre otros más. Se puede definir también como una

filosofía de excelencia en manufactura y se enfoca en lo que es la eliminación de

los despilfarros, así como también por el respeto a los trabajadores, mejora continua

de la productividad, procesos continuos de análisis, calidad producción jale y

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procesos a prueba de error. En el desarrollo e implementación del sistema

manufactura esbelta en una empresa es muy importante que se tengan en cuenta

tres cosas, el cliente, como destinatario final que decide lo que agrega valor al

producto y sus características, el flujo del producto y los conceptos de producción

jale y empuje. Todo eso se puede comprender como los atributos que tiene el

producto e incorporarlas al diseño y procesos de manufactura de tal manera que

se pueda determinar cuáles operaciones agregaran valor al producto y cuáles no lo

harán. Las que no lo hagan deben ser eliminadas o en su defecto cambiarlas. De

esta manera se tendrá en cuenta que antes de comenzar a fabricar es muy

importante esperar a que el cliente así lo demande. (Womack, 2003).

El proceso que haya en la eliminación de los pasos innecesarios y además el flujo

de trabajo sea adaptado a los requerimientos de los clientes, entonces se podrá

hablar de una reducción en cuanto a esfuerzo y en cuanto a los tiempos de trabajo

se refiera en cualquier proceso de la empresa. De esta manera y sin dejar de lado

el chequeo constante de los procesos, se entrara en una espiral llamada la mejora

continua, puesto que cabe mencionar que todos los cambios influirán en las líneas

de producción. (Womack, 2003)

El objetivo de manufactura esbelta, como ya se ha mencionado anteriormente, es

la implementación de una filosofía de la mejora continua, que permita a las

organizaciones la reducción de sus costos, la mejora de sus procesos y la

eliminación de sus desperdicios, con el fin de incrementar la satisfacción de sus

clientes y por consiguiente, el incremento de sus utilidades. Además la manufactura

esbelta proporciona sus herramientas para que las organizaciones puedan

sobrevivir en un mercado globalizado que día a día exige ferozmente una alta

calidad, entrega más rápida de productos y el bajo costo así como en la cantidad

requerida. Al reducir la cadena de desperdicios y el inventario en piso de producción,

se crean sistemas de producción mucho más robustos con esto se puede mejorar

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la distribución en planta y se puede crear también la flexibilidad de los procesos.

(Womack, 2003).

El manufactura esbelta esta soportado por tres áreas básicas, que son: la gestión,

la planificación y la ejecución, y la reducción de las actividades que no agregan

ningún valor al producto (Womack, 2003).

Cuando nos referimos al área de gestión, nos referimos al análisis de todos los

procesos y prácticas con respecto a una serie de indicadores que son clave y

además se establecen criterios que son fundamentales para la medición de las

mejoras y los progresos obtenidos durante la implementación de la manufactura

esbelta. Cuando nos referimos al área de planificación y ejecución nos referimos a

que la fabricación comienza cuando el cliente ya ha realizado la orden de compra.

Esto se puede lograr más fácilmente con el sistema Kanban, donde se establece un

flujo con orden y automático de los materiales de aprovisionamiento, así como a

cantidades, proveedores y a los lugares de destino, tomando en cuenta la demanda

real del producto que se tenga. Los proveedores, por medios electrónicos, pueden

verificar las existencias, o sea los niveles de materia prima que existan y saber

cuándo reponerlos. La réplica posible de las actividades que son de repetición sin

la necesidad de emitir una nueva orden de trabajo o de establecer líneas de

producción independientes para cada actividad, se cuentan como ventajas en el

sistema de producción ya que hay una reducción en los tiempos muertos. Al

implementarse el manufactura esbelta se emplean diferentes herramientas para las

diferentes áreas de la organización, con esto habrá un beneficio para la

organización y para sus empleados.

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Los beneficios adquiridos son tales como (George, 2003):

La reducción en los costos de la producción,

La reducción en inventarios y en el tiempo de entrega,

Aumento de la calidad,

Disminución de la mano de obra,

Incremento en la eficiencia de los equipos,

La sobreproducción,

El tiempo de espera,

De transporte y obviamente,

La disminución de los despilfarros.

Los principios importantes de manufactura esbelta:

Calidad total a la primera, cero desperdicios y la detección y solución

de los problemas desde que se originan.

Minimizar el desperdicio, todas las actividades que no agregan valor.

La mejora continua, aumento de la productividad, mejora de la calidad.

Procesos Pull, el cliente es el que jala el producto final y no al revés,

que la empresa empuje el producto.

La flexibilidad, producción de gran variedad de productos y en

tamaños de lote pequeños.

Relaciones con los proveedores a largo plazo.

La metodología manufactura esbelta permite la optimización de los recursos con los

que una empresa cuenta, en otras palabras, el logro de hacer más con menos.

Como la evaluación es constante, las estrategias se pueden realizar más fácilmente

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para lograr la eficiencia de los procesos (Womack, 2003). Una organización se

puede ver atraída por las ventajas que le ofrece la manufactura esbelta, ya que

puede evitar la sobreproducción, el inventario excesivo entre secciones y la

reducción del tiempo en que el cliente hace el pedido y hasta que lo tiene como

producto terminado. De esta manera puede tener a sus clientes satisfechos y

aumentarlos por medio de la entrega a tiempo del producto (Womack, 2003).

2.5 CASOS DE ÉXITO

En México se tienen empresas que han sido exitosas al momento de implementar

herramientas manufactura esbelta y conservarlas como parte de la mejora continua

para la sustentabilidad de dichas empresas. Algunos ejemplos que son:

Ford México.

General Motors de México.

Volkswagen de México.

Chrysler de México.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los requerimientos que estas empresas tienen con sus proveedores, en la mayoría

de los casos, está establecida por contrato. Cuando alguna cláusula no es cumplida,

como por ejemplo tiempo de entrega, variedad, cantidad, calidad y confiabilidad,

entonces se incurre en la penalización con cargos monetarios.

Esto ha provocado que las empresas garanticen sus productos o servicios

enfocados en la voz del cliente o en sus requerimientos. La idea es la

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estandarización de sus operaciones y la manera consistente de proporcionar tales

requerimientos. Las normas ISO 9000 son una base importante donde tales

empresas se pueden basar para el logro de estas acciones.

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UPIICSA, IPN 44

CAPÍTULO 3. MÉTODOS

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron bases de datos electrónicas para

fundamentar con teoría, la aplicación e implementación de la manufactura esbelta.

Asimismo, se utilizaron algunos métodos para la obtención de los datos que

ayudaron a identificar los factores que incrementaban los desperdicios en la

transformación del alambre. En primera instancia se hizo una observación que

desperdicio era el más impactante de manera negativa en el proceso, asimismo las

causas que originaban a éste.

Las causas y subcausas fueron mostradas en un diagrama de Pareto para dar a

conocer el impacto que se tenía hasta ese momento en el proceso de producción.

Las causas y subcausas fueron evaluadas por algunos trabajadores y supervisores

del proceso por medio de la jerarquización analítica. Se tomó en cuenta a los

operadores y trabajadores que están inmersos en el proceso. De esta manera, se

obtuvo una evaluación directamente del personal operativo.

Seguido a esto se desarrollaron análisis costo beneficio para la posible solución que

se obtuvo a partir del análisis realizado. Por último se comienza con la

implementación del cambio rápido de herramienta, como primera etapa, la segunda

etapa solo es mencionada y queda para futuras investigaciones.

3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA

La publicación de artículos científicos relacionados con la manufactura esbelta ha

tenido un incremento desde principios de la década de los 90 (Ver Gráficas 1 y 2).

En estos artículos se demuestra la necesidad de mejorar la productividad y

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rentabilidad de las organizaciones así como la reducción de actividades que no

agregan valor al producto o servicio. Existen muchas referencias con respecto a la

manufactura esbelta, sin embargo, hay tres libros que son mencionados en

referencias de los artículos científicos que destacan y que son tomados como

referencia (Ver Tabla 6), para la investigación. (Ver Anexo 1).

A continuación se muestran las publicaciones de artículos científicos relacionados

a la manufactura esbelta encontrados en la red del conocimiento:

Tabla 6. Los Autores y Obras con Mayor Número de Citas.

Año Autor Titulo Citas

1978 Taiichi Ohno Toyota Production System 50

1990 James P. Womack, Daniel T.

Jones y Daniel Roos.

The Machine That Changed

The World 150

1996 James P. Womack y Daniel T.

Jones. Lean Thinking 100

Elaboración Propia con los datos de la red de conocimiento 2014.

Asimismo, se hace mención de otros títulos y autores que fueron presentados como

referencia en menor medida (Ver Tabla 7), sin embargo, es importante señalarlos.

En las gráficas se muestra la tendencia de los artículos y las referencias de éstos.

Cabe mencionar que estas publicaciones muestran la tendencia de implementar la

filosofía de la manufactura esbelta en las organizaciones, así como los ejemplos,

problemas, conceptos y herramientas que se presentan en dicha implementación.

(Ver Tabla 8).

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Tabla 7. Autores y Obras que También han sido Citadas en Menor Grado.

Año Autor Titulo

1981 Shigeo Shingo

A Study of the Toyota Production

System from an Industrial Engineering

Point of View

1982 Richard Schonberger Japanese Manufacturing Techniques.

Nine Hidden Lessons in Simplicity

1983 Yasushiro Monden Toyota Production System Large

Scale Production

1986 Richard Schonberger World Class Manufacturing: the

Lessons of Simplicity Applied

1988 Krafcik J F Triumph of the Lean Production

System: Sloan Management Review

1999 Mike Rother

Learning to See: Value Stream

Mapping to Create Value and

Eliminate Muda

2004 Jeffrey K Liker

The Toyota Way: 14 Management

Principles from the World´s Greater

Manufacturer

Elaboración propia con los datos de Web of Knowledge 2014.

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Gráfica 1. Publicaciones de Artículos Científicos de Manufactura esbelta.

Información recabada de la base de datos Web of Knowledge 2014.

Gráfica 2. Citas de los Artículos Científicos en los últimos años.

Información recabada de la base de datos Web of Knowledge 2014.

o

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

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20

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20

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20

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20

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20

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20

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20

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20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

4 4 59 8 8 9

129

47

1210

21 21

10

21

36

21

4

Manufactura esbelta

publicacionesañ

o

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

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20

05

20

06

20

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20

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20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

0 4 2 2 0 6 8 11 1431 38 42

69

11111999

177188

252

77

Manufactura esbelta

citas

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Tabla 8. Escritores y Aportaciones a la Manufactura esbelta.

MANUFACTURA ESBELTA

AÑO APORTADOR APORTACIONES

1850

Eli Whitney Piezas Intercambiables. Diseño de Conversiones Uso de Tolerancias

Desarrollo de Maquinaria y Herramienta Moderna

1900

Frederick Taylor Trabajo Estandarizado.

Estándares de trabajo y Estudio de Tiempos.

División de la Gestión del Trabajo.

Frank Gilberth Tablas de Procesos Estudio del Movimiento

Henry Ford Líneas de Ensamble Líneas de Flujo

Estrategia de Manufactura

M. Juran Edward William E. Deming

TQM Y SPC

Sakichi Toyoda Automatización del Telar, JIDOKA

Kiichiro Toyoda Hace la primera mención del Just in Time

1950

Eijy Toyoda Toyota Production System, Just in Time, Producción con poco inventario y Manufactura de Clase Mundial

Taichí Ohno

Shigeo Shingo

1990 James Womack

Acuñan el Concepto de Manufactura esbelta Daniel Jones

Elaboración Propia con información recabada del website Google Academic Books 2014.

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3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Se organizaron los procesos conforme a su nivel jerárquico de la organización. Se

tomó en cuenta el mapa de procesos de la empresa. (Ver Anexo 2). Se identifica el

proceso productivo y el nivel en que se encuentra el caso de estudio (Ver Tabla 10).

Los procesos de la empresa están organizados desde un enfoque sistemático para

la respuesta ante las oportunidades de mejora que se presentan. Esta organización

de procesos está conformada en base al círculo de Deming (Ver Tablas 9,10 y 11).

Este círculo de calidad impulsa a la alta gerencia a interactuar activamente en los

programas que involucran a la mejora continua de la Organización. El círculo de

Deming es la representación de etapas que sirven para fundamentar científicamente

las decisiones que se toman, y no solamente en apreciaciones.

El proceso que será objeto de estudio está ubicado en los procesos operativos. El

proceso de producción es llamado “Enrolladoras”.

Tabla 9. Procesos Estratégicos de la Organización.

Procesos Estratégicos

Mejora Continua (ACTUAR) Satisfacción del Cliente (VERIFICAR)

Planeación de Negocios (PLANEACIÓN) Revisión de la Dirección (VERIFICAR)

Elaboración Propia 2015.

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UPIICSA, IPN 50

Tabla 10. Procesos Operativos de la Organización.

Procesos Operativos

Operaciones Especiales (HACER) Formadoras (HACER)

Deslizadoras (HACER) Enrolladoras (HACER)

Control de Producción (HACER) Pintura (HACER)

Troquelado (HACER) Maquinado (HACER)

Mantenimiento (HACER) Compras (HACER)

Materia Prima (HACER) Recibo (VERIFICAR)

Planeación de Calidad (PLANEACION) Ventas (HACER)

Inspección Final (VERIFICAR) Embarques (HACER)

Crédito y Cobranza (HACER)

Elaboración Propia 2015.

Tabla 11. Procesos de Soporte de la Organización.

Procesos de Soporte

Tecnología Informática (HACER) Control de Producto no Conforme (HACER)

Seguridad e Higiene (HACER) Control de Documentos (HACER)

Capacitación y Competencia (HACER) Acción Correctiva (ACTUAR)

Auditoria Interna (VERIFICAR) Acción Preventiva (ACTUAR)

Elaboración Propia 2015.

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UPIICSA, IPN 51

Se representó el número de observaciones realizadas de los desperdicios

mencionados por Taiichi Ohno en el proceso de “Enrolladoras” (Ver Tabla 12), en

un Diagrama de Pareto.(Ver Diagrama 1) y (Ver Anexo 3)

Diagrama 3. Desperdicio con Mayor Frecuencia.

Diagrama de Pareto. Wilfrido Pareto 1909.

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Tabla 12. Datos Recolectados.

DESPERDICIOS NÚMERO DE OBSERVACIONES

Espera 105

Movimiento 35

Transporte 10

Inventario 5

Sobre proceso 5

Defectos 3

Sobreproducción 0

Elaboración propia 2015.

Después de haber seleccionado la muda de espera, como la más impactante, se

realiza un análisis de las posibles causas que hacen que la muda de espera se

incremente. Durante esta semana, se detectaron esas posibles causas que son

mencionadas a continuación:

1. Falta de Ajustador.

2. Ajustes.

3. Mantenimiento.

4. Sin Operador.

5. Mediciones.

6. Cambio de Material.

7. Peso del Producto.

8. Reajustes.

9. Falta de Rediles.

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UPIICSA, IPN 53

3.3 JERARQUIZACIÓN ANALÍTICA.

Una vez identificadas estas causas (Ver Esquema 2) se decide realizar un Método

de Jerarquización Analítica para tener un precedente de que tan importantes son

dichas causas. De esta manera se pidió a algunos integrantes del proceso,

evaluaran a través de una escala de calificaciones (Ver Anexo 4), su percepción de

dichas causas. (Ver Anexo 5).

Esquema 2. Causas que originan la Muda de Espera.

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

Una vez obtenidos los porcentajes de relevancia de cada causa (Ver Anexo 6 y 7),

se procedió a realizar el diagrama de Pareto (Ver Diagrama 2), para obtener la

causa más impactante. (Ver Anexo 3)

6 7 8 9

Causas de la Muda de Espera

1 2 3 4 5

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UPIICSA, IPN 54

Diagrama 4. Causas del Desperdicio de Espera.

Diagrama de Pareto. Wilfrido Pareto 1909.

Al seguir con el procedimiento del enfoque hacia la causa raíz de la causa “Cambio

de Material”, se identificaron siete subcausas, (Ver Esquema 3), más que

incrementan a la causa antes mencionada e igualmente, por medio de algunos

integrantes del proceso, se evaluó a través de una escala de calificaciones (Ver

Anexo 4), su percepción de dichas sub causas. (Ver Anexo 8).

1. No hay montacargas.

2. Exceso de maniobras con el montacargas.

3. Colocación del rollo, atril, barras.

4. Layout del equipo.

5. Falta de operadores.

6. Solicitud de traspaso.

7. Stock en almacén.

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UPIICSA, IPN 55

Esquema 3. Subcausas del Cambio de Material.

Elaboración propia. 2015

Una vez obtenidos los porcentajes de relevancia de cada sub causa (Ver Anexo 9 y

10), se procedió a realizar el diagrama de Pareto (Ver Diagrama 3) para obtener la

más impactante. (Ver Anexo 3). Se realiza desglose de causas y subcausas (Ver

Esquema 4).

Diagrama 5. Subcausas del Cambio de Materia Prima

Diagrama de Pareto. Wilfrido Pareto 1909.

1 2 3 4 5 6 7

Subcausas de Cambio de Material

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UPIICSA, IPN 56

DESPERDICIO CAUSAS SUBCAUSAS

CAMBIO DE MATERIAL. NO HAY MONTACARGAS

Falta de ajustador Falta de Operador

Ajustes Layout

Sin Operador Exceso de Maniobras

ESPERA Mantenimiento Stock

Reajustes Colocación de Rollo

Mediciones Solicitud de Traslado

Peso del Producto

Falta de Rediles

Esquema 4. Secuencia de las Causas y Subcausas de la Espera.

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UPIICSA, IPN 57

3.4 TEORÍA DE FILAS

Se analizó la causa “Cambio de Material” utilizando la Teoría de Filas. Con este

modelo se apoyó a la Gerencia de Manufactura a conocer los tiempos promedios

de almacén y de producción (Barry Render, 2006) (Ver Tablas 13 y 14) y (Ver Anexo

11).

Tabla 13. Resumen de Promedios de Llegadas al Almacén.

Distribución de Llegadas al Almacén (min)

Item 1er día 2do día 3er día 4to día 5to día

1 9 30 20 60 5

2 56 53 20 25 27

3 20 42 15 55 83

4 45 55 125 0 30

5 167 0 0 0 15

Promedio

297 180 180 140 160 45.57

Elaboración propia. Tiempos obtenidos en la 2da semana de Febrero 2015

Tabla 14. Resumen de Promedios del Servicio.

Distribución de los tiempos de Servicio (min)

Item 1er día 2do día 3er día 4to día 5to día

1 15 20 15 80 35

2 20 35 50 20

3 15 30 20 15 30

4 15 20 60 20 25

5 0 0 60 35 15

Promedio

65 105 205 170 105 28.26

Elaboración propia. Tiempos obtenidos en la 2da semana de Febrero 2015.

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UPIICSA, IPN 58

A continuación se presentan los datos, sustitución y resultados:

Datos:

λ= 45.57

µ= 28.26

Sustitución:

Tiempo medio entre llegadas de los clientes internos:

λ = 1

45.57= 0.0219 min. (0.0219 min) (60 min/hr) = 1.31 clientes/hr. (1)

Tiempo medio entre servicios.

µ =1

28.26 = 0.0353 min; (0.0353 min) (60 min/hr) = 2.12 clientes/hr. (2)

Número promedio de clientes o unidades en el sistema. Se entiende también el

número de personas que hacen fila más el número al que se atiende en ese

momento.

𝐿𝑠= 1.31

2.12 − 1.31 = 1.61 clientes. (3)

Tiempo promedio que un cliente gasta dentro del sistema. Es el tiempo que pasa en

la fila más el tiempo en que es atendido.

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UPIICSA, IPN 59

𝑊𝑠= 1

2.12 − 1.31 = 1.23 hrs, (1 hora, 13 min.) (4)

Tiempo promedio que un cliente gasta en la fila.

𝑊𝑞= 1.31

2.12(2.12 − 1.31) = 0.58 hrs. (34 min.) (5)

Numero promedio de clientes que están formados en la fila.

𝐿𝑞= (1.31)

2

2.12(2.12 − 1.31) = 1 cliente. (6)

Factor de Utilización del sistema o probabilidad de que se utiliza la instalación de

servicio.

𝜌 = 1.31

2.12 = 0.6179; (0.617) (100 %) = 61.7% (7)

Porcentaje de tiempo ocioso, o es la probabilidad de que nadie se encuentre

dentro del sistema.

Po = 1 − 1.31

2.12 = 1-0.617 = 0.382; (0.382) (100%) = 38.2% (8)

Probabilidad de que se encuentren n clientes en el sistema. Para un caso de n =

3.

𝑃 = 1 − (1,31

2.2) (

1.31

2.2)

3= 0.085; (0.085) (100%) = 8.53% (9)

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UPIICSA, IPN 60

Tabla 15. Resumen de Datos Obtenidos por Teoría de Filas.

Tiempo medio entre llegadas de los

clientes internos: 1.31 clientes/hr

Tiempo medio entre servicios. 2.12 clientes/hr.

Clientes en fila y clientes atendidos 1.61 clientes

Tiempo en fila más tiempo de atención 1.23 hrs, (1 hora, 13 min.)

Tiempo promedio en fila 0.58 hrs. (34 min.)

Promedio de clientes en fila 1 cliente.

Probabilidad de uso de instalación 61.7%

Porcentaje de tiempo ocioso 38.2%

Elaboración Propia 2015.

Entonces, de la ecuación (4), son 73 min en un turno de 6 hrs. En tres turnos será

un tiempo promedio de 219 min. A continuación se hace el análisis de los costos

involucrados, (Ver Tabla 16), tomando en cuenta el tiempo promedio actual, que es

con las condiciones de que no hay montacargas y no hay operadores capacitados,

así como el tiempo promedio que tarda en ser llevada la materia prima por parte del

almacén. Cabe mencionar que estas condiciones son las actuales o iniciales.

Tabla16. Costos Asociados al Concepto de Cambio de Materia Prima

En 1 Turno Costo en 1 hora Costo en 1 día Costo en 1 mes

1 hr. 13 min $ 19.46 usd $ 58.40 usd $ 1,460.00 usd

Elaboración Propia 2015.

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La causa “Cambio de Materia Prima” arrojo un gasto operacional de $ 1,460.00 usd,

por concepto de 3 hrs. y 39 min en promedio de tres turnos.

Se pretende reducir el tiempo de cambio de materia prima de 73 min a 10 min. Para

ello, se analizó la opción de comprar un montacargas y capacitar al personal

correspondiente. El supuesto que se desprende es la reducción de 219 min a 30

min en promedio al día. Con esto se tendría un ahorro de 189 min, lo cual se

traduciría en $ 1,260.00 usd.

Tabla 17. Ahorros Esperados al Concepto de Cambio de Materia Prima

En 1 día. Ahorro en 1 hora Ahorro en 1 día Ahorro en 1 mes

63 min $ 16.80 usd $ 50.40 usd $ 1,260.00 usd

Elaboración Propia 2015.

Se pretende que $ 1,260.00 usd pasen de gasto operacional a rendimiento para la

empresa. Este ahorro seria contemplado al implementarlo en 9 máquinas.

3.5 ALTERNATIVAS Y SU EQUILIBRIO COSTO-BENEFICIO (1ER ANÁLISIS).

Al continuar con la subcausa de “falta de montacargas” o apilador, se considera que

es necesario tener un montacargas para el proceso de enrolladoras, sin embargo,

es necesario considerar las alternativas posibles y los costos involucrados a éstas

(Ver Tablas 18, 19, 20), de tal manera de proporcionar las posibles soluciones.

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Tabla 18. Alternativas entre Montacargas y Operador.

Alternativas para Falta de Apilador y Falta de Operador

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6

Contratar a un operador de

montacargas y comprar un

montacargas.

Capacitar a un trabajador y comprar el

montacargas.

Contratar a un operador y rentar el

montacargas

Capacitar a un trabajador

y rentar el montacargas

Contratar a un operador de

montacargas y reparar el

montacargas propio

Capacitar a un operador de

montacargas y reparar el

montacargas propio

Elaboración propia. 2015.

Tabla 19. Costos involucrados a las Alternativas.

Costos al Mes (USD)

Costos Variables Costos Fijos

Contratar operador de montacargas

Comprar un Montacargas

Capacitación para operar

montacargas

Montacargas propio

(reparación)

Ocupar a un operador

propio

Renta de Montacargas

$400.00 $ 30,000.00 $300.00 $ 840.00 $300.00 $700.00

Elaboración propia. 2015.

Tabla 20. Selección de la Opción Menos Costosa.

Costo Beneficio

No. Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 Opción

1 $30,400 $33,000 $1,100 $3,700 $1,240 $3,840 Opción 3

Elaboración propia. 2015.

Aunque la alternativa número 3 fue la que presento un menor costo, se analizarán

las alternativas restantes para considerar factores que pudieran presentarse en lo

real. Cabe mencionar que la empresa considera necesario la capacitación de diez

trabajadores para el correcto funcionamiento y eficiencia del montacargas.

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3.6 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (2DO ANÁLISIS).

Se analizaron las seis opciones para determinar si la opción número tres realmente

traerá el beneficio esperado. (Ver Anexo 12). La opción que se escogió fue la 2.

Aun así, se hace mención de que estos datos son promedio y que al implementar la

opción más conveniente, también se necesitará de un indicador para poder medir y

en su caso controlar los datos para tener una referencia más concreta de los

beneficios obtenidos y de la recuperación de la inversión (Ver Tabla 21 y 22).

Tabla 21. Costos Adicionales en la Inversión de Adquirir un Montacargas

Compra del Montacargas $30,000.00 USD

Capacitación de 10 trabajadores $3,000.00 USD

Tiempo Requerido de máquinas por capacitación de operadores $1,600.00 USD

Elaboración propia. 2015.

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Tabla 22. Cálculo Estimado de la Recuperación de la Inversión.

Capacitar a un trabajador y comprar el Montacargas

$34,600.00 Cash Flow

1er mes $34,600.00 $11,340.00

2do mes $23,260.00 $11,340.00

3er mes $11,920.00 $11,340.00

4to mes $580.00 $11,340.00

5to mes -$10,760.00 $11,340.00

6to mes -$22,100.00 $11,340.00

Elaboración propia. 2015.

3.7 IMPLEMENTACIÓN DEL RÁPIDO CAMBIO DE HERRAMIENTA, (1ra sección)

Los ajustes internos (Ver Esquema 5) se agruparon de la siguiente manera:

1. Búsqueda del montacargas.

2. Búsqueda de alguien que sepa mover el montacargas.

3. Uso del montacargas.

4. Retirar materia prima restante.

5. Colocación de materia prima.

6. Ajustes de materia prima.

Los ajustes externos se agruparon de la siguiente manera:

1. Llevar materia prima a pie de máquina.

2. Ir por herramientas para desempacar la materia prima.

3. Desempacar la materia prima.

4. Revisión de la materia prima.

5. Ir a pedir materia prima al almacén.

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Se hace una conversión de ajustes internos a ajustes internos como sea posible.

Entonces se tiene que: la búsqueda de montacargas y la búsqueda de alguien que

pueda mover el montacargas. Estos dos ajustes, al tener el montacargas y el

operador capacitado, entonces estarían disponibles para realizar la maniobra. Los

ajustes externos quedarían de la siguiente manera

Ajustes externos:

1. Llevar la materia prima a pie de máquina.

2. Ir por herramientas para desempacar la materia prima.

3. Desempacar la materia prima.

4. Revisión de la materia prima.

5. Ir a pedir materia prima al almacén.

6. Búsqueda del montacargas. (Montacargas en un lugar definido)

7. Búsqueda de alguien que sepa mover el montacargas. (Operadores

capacitados)

Los ajustes internos (Ver Esquema 6) quedaron de la siguiente manera:

1. Uso del montacargas.

2. Retirar materia prima restante, (en dado caso que).

3. Colocación de materia prima.

4. Ajustes de materia prima.

El tiempo promedio que se ahorra en los ajustes externos es de 300 min en un día.

Esto deja un tiempo de 30 min para los ajustes internos (Ver Esquema 7). El

promedio por turno quedo de 10 min por cambio de materia prima.

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Esquema 5. Ajustes Internos del Cambio de Materia Prima, 1ra Sección.

Elaboración Propia 2015. Tiempo Utilizado en un Turno de 6 hrs.

Terminacion

de la ultima

pieza

fabricada

correcta

Ir a pedir

materia

prima al

almacen

Llevar la

materia

prima a pie

de maquina

Ir por pinzas,

tijeras o

cutters para

quitar

empaque

Desempacar

la materia

prima

Revision de

la materia

prima

Busqueda

del

montacargas

Busqueda

del operador

de

montacargas

Operación

de

montacargas

Retirar

materia

prima

restante

Colocacion

de la materia

prima

Ajustes de

la materia

prima

73 min

Tiempo de Cambio de Materia Prima

Ajustes Internos

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Esquema 6. Reducción del Tiempo Esperado en el Cambio.

Elaboración propia.

Terminacion

de la ultima

pieza

fabricada

correcta

Ir a pedir

materia

prima al

almacen

Llevar la

materia

prima a pie

de maquina

Ir por pinzas,

tijeras o

cutters para

quitar

empaque

Desempacar

la materia

prima

Revision de

la materia

prima

Ir por el

montacargas

a su lugar

designado

Operador

conduce el

montacargas

Operación

de

montacargas

Retirar

materia

prima

restante

Colocacion

de la materia

prima

Ajustes de

la materia

prima

10 min

Ajustes Externos Ajustes Internos

1ra Sección

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Esquema 7. Mejora en el Consumo de Tiempo Esperado.

El cambio de material tuvo una reducción promedio esperada de 63 min por turno.

Terminacion

de la ultima

pieza

fabricada

correcta

Ajustes de

maquina

Se fabrica la

primera

pieza

Se

inspecciona

la primera

pieza

Se

comienza

con la

fabricacion

de las

piezas

10 min Mas de 6 hrs

Cambio de Materia Prima

1ra Sección 2da Sección

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CAPÍTULO 4 RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados obtenidos y el análisis de la investigación.

Solamente las técnicas y herramientas empleadas durante la investigación

mostraron la necesidad que impera en este proceso de producción para realizar

diagnósticos que denoten los puntos clave por tratar y mejorar. La población de

donde se tomó la muestra fue de 21 máquinas. La muestra que se tomó, para la

primera sección, fue de 10 máquinas (las de mayor producción).

4.1 OBSERVACIÓN DE DESPERDICIOS.

Antes de comenzar con la implementación de la herramienta de manufactura

esbelta conocida como rápido cambio de herramienta, se observó el proceso de

“Enrolladoras”. El fin fue el de conocer cual desperdicio, de los siete mencionados

por Taiichi Ohno en los sesentas, era el de mayor frecuencia en el proceso y así,

poder sustentar la herramienta a implementar.

RESULTADO

El resultado que arrojo la observación por parte del investigador durante una

semana fue que el desperdicio o muda de Espera genero más número de

repeticiones. Las observaciones fueron realizadas al tomar en cuenta las

actividades que ocasionaron el paro total de producción en las máquinas. La

gerencia y dirección de la empresa conocían el desperdicio como uno de los

principales, sin embargo, no tenían un referente en porcentaje de dicho desperdicio.

Este resultado solamente fue de una semana, no obstante la oscilación de este

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porcentaje no varío mucho, puesto que al ser revisados los números de

observaciones, supervisor y gerente coincidieron en que no lo hacía de manera

significativa. Esta afirmación solo fue basada sobre su experiencia en la práctica de

10 y 20 años respectivamente. Durante la observación se identificó un primer factor

que incrementó el desperdicio de espera. Este factor fue el sistema de prioridades.

El sistema de prioridades hace mención a darle la importancia a la orden de trabajo,

ya sea por fecha de entrega, por cantidad de piezas, por jerarquía del cliente, por

disponibilidad de la maquinaria, entre otras razones.

Gráfica 3. Porcentajes de Desperdicios

ANÁLISIS

El Control Estadístico de Proceso que ha manejado la empresa se ha visto reflejado

en la disminución de los desperdicios restantes, no obstante, el desperdicio de

espera simplemente no estaba bajo control. La primera causa que se identifico fue

64%

21%6% 3% 3% 2% 0%

Re

pe

tici

on

es

Desperdicios

Desperdicios en "Enrolladoras"

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la de “Cambio de Materia Prima”. Los operadores de las máquinas del proceso de

enrolladoras mencionaron que ellos pedían la materia prima a almacén mucho antes

de que la corrida antecesora terminara, sin embargo, esto ocasiono dos vertientes.

La primera vertiente es que almacén llevo la materia prima demasiado rápido y la

dejo a pie de máquina, llevándose el montacargas y una vez que la corrida termino,

el operador fue en busca del operador de montacargas. La segunda vertiente fue

que la corrida termino y simplemente no estaba la materia prima ni el montacargas.

Estas dos vertientes representaron un tiempo aproximado de paro de máquina de

más de una hora. Una vez que la materia prima era remplazada, se presentó otra

causa que incrementaba el tiempo de desperdicio en la espera. Esa causa fue la de

“Ajustes de Máquina-Herramienta”. Los ajustes de máquina-herramienta

representaron más de 6 horas de tiempo. La actividad que fue mencionada por los

operadores fue que no había personal capacitado para dicha actividad, así como la

falta de herramental y equipo. Mencionaron además que solo unos cuantos,

alrededor de cinco, sabían cómo hacer ajustes. Las herramientas que utilizaron para

ser los ajustes fueron utilizadas para realizar diferentes números de parte. Esto

ocasiono que tardaran mucho tiempo en ajustar, puesto que cuando ya habían

logrado afilar y dar forma a las herramientas, entonces tenían que deshacer esos

maquinados para realizar otro número de parte. Esto ocurrió todos los días. El

tiempo también se incrementó debido a que los esmeriles y piedras rectificadoras

no tenían mantenimiento y los extractores de polvo no servían.

4.2 CAUSAS DEL DESPERDICIO DE ESPERA

Una vez que se identificó el desperdicio principal que tenía la empresa en su

proceso de producción llamado “Enrolladoras”, se procedió a identificar las causas

que la originaban. Esto fue con el objetivo de comenzar con un desglose de

actividades que incrementaban este desperdicio.

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UPIICSA, IPN 73

RESULTADO

Las causas que incrementaron el desperdicio de Espera fueron identificadas por

medio de la observación y se presentaron a los operadores, supervisor y gerente

del proceso. Coincidieron que estas causas eran las más importantes, sin embargo,

por medio de la jerarquización analítica, dichas causas fueron evaluadas. Las

calificaciones que fueron hechas por cinco operadores arrojaron como resultado

porcentajes muy altos en dos causas. Los “Ajustes” de máquina-herramienta y el

“Cambio de Materia Prima” obtuvieron 39% y 32% respectivamente. Durante esta

actividad de reconocimiento y descripción de las causas, se identificó un segundo

factor que incrementaba al desperdicio de espera. El factor fue la concentración del

conocimiento. Este factor se hizo presente cuando los operadores mencionaron que

solo unos cuantos podían manejar el montacargas y además, esos cuantos podían

realizar ajustes de máquinas herramientas. Esto provocó que la mayoría de los

trabajadores estuvieran mucho tiempo esperando a que se desocuparan los

trabajadores antes mencionados.

Gráfica 4. Porcentaje de Causas.

39,3%

6,3% 8,6% 3,8%

32,5%

2,8% 4,7% 2,1%

Causas de la Espera

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UPIICSA, IPN 74

ANÁLISIS

Una vez obtenidos los porcentajes de las dos causas principales, se detectó que

eran dos actividades subsecuentes. La actividad del cambio de la materia prima

antecedía a la actividad de ajustes de máquina herramienta. Estas actividades se

concentraban en un concepto de un cambio rápido de materia prima y herramientas.

Dicho concepto fue apreciado además, en una herramienta de la filosofía

manufactura esbelta llamada Cambio Rápido de Herramienta, SMED, -por sus

siglas en inglés- . Como el cambio de materia prima es la primera actividad, los

ajustes se dividieron en dos conceptos: “Falta de Ajustador” y “Ajustes”. De esta

manera, el cambio de materia prima quedo en primer lugar dentro del diagrama de

Pareto y ajustes en segundo lugar.

4.3 SUBCAUSAS DEL DESPERDICIO DE ESPERA

Se hizo una ramificación de las subcausas que incrementaron la causa de cambio

de materia prima, que fue la causa principal, para identificar las actividades. El

procedimiento fue muy similar al primero que se hizo para detectar las causas.

RESULTADOS

Las subcausas que incrementaron el cambio de materia prima fueron identificadas

por medio de la observación y se presentaron a los operadores, supervisor y gerente

del proceso. Coincidieron que estas subcausas eran las más importantes, sin

embargo, por medio de la jerarquización analítica, nuevamente, dichas subcausas

fueron evaluadas. Las calificaciones que fueron hechas por cinco operadores

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diferentes arrojaron como resultado el porcentaje más alto en la subcausa “No Hay

Montacargas”, con 23%. Al realizar esta actividad se identificó un tercer factor que

incrementaba el desperdicio de la espera. Este factor fue la multitarea. Los pocos

operadores que tenían el conocimiento para realizar todas las actividades del

proceso, se les presionaba de una manera muy fuerte. Tenían que realizar hasta 5

actividades al mismo tiempo y no terminaban una cuando tenían que ir y realizar

otra actividad.

Gráfica 5. Porcentajes de Subcausas.

ANÁLISIS

La subcausa principal que incremento el cambio de materia prima fue la falta de

montacargas. La evidencia que reforzó este resultado fue que la empresa tenía solo

dos montacargas y tenía que atender a 5 procesos diferentes. Asimismo se presentó

la necesidad de que se tuviera capacitado al personal para operar dicho equipo.

23,7%

13,0% 12,0%

17,9% 17,7%

1,9%

13,6%

Subcausas de Cambio de Materia Prima

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Esto impactaría positivamente en los otros factores que tenían relación con el

montacargas y el operador. De esta manera quedaría solamente el factor de

“Inventario”, (stock) como principal subcausa.

Cuando se tuviera el equipo de montacargas, automáticamente se tendría la

capacitación de los operadores. Esto generaría que los factores de “Exceso de

Maniobras”, “Colocación del Material” y “Ubicación de los Equipos”, (Layout),

bajaran sus porcentajes de manera considerable. Cuando de tuviera capacitado al

operador no tendría que realizar demasiadas maniobras. La colocación del material

sería más eficiente y el layout de los equipos no tendría por qué ser modificado.

Cabe señalar que la modificación en el layout de los equipos resultaría en un costo

de operación muy elevado.

4.4 TIEMPO PROMEDIO DE ALMACÉN Y DE PRODUCCIÓN

Se identificó el tiempo en que producción necesitaba ser atendida y la capacidad

que tenía el almacén de atender, en este caso a producción, como su cliente

interno. Esto se desarrolló con la finalidad de conocer los tiempos promedios de

ambos procesos, debido a que existieron desacuerdos entre ambos por el gasto de

tiempo y la responsabilidad que esto contenía.

RESULTADOS

Se identificó el tiempo en 1 semana de observaciones y recolección de datos en

que producción necesitó ser atendida en cuestión de abastecimiento de materia

prima. El resultado generado fueron 45.57 min. Asimismo, se identificó el tiempo

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promedio del servicio proporcionado por el almacén para abastecer a producción y

dio como resultado 28.26 min. A primera vista se pudo observar que almacén podía

satisfacer sin mucho problema a producción. Se detectó que el proceso de

“Enrolladoras” una vez que pide la materia prima, ésta era llevada en un tiempo

comprendido entre los 15 y los 40 minutos. El pedimento de materia prima estuvo

comprendido entre los 32 y los 59 min. Esta información también hizo suponer que

el almacén tenía capacidad para atender a producción en una proporción

aproximada de dos a uno. Sin embargo, se utilizó la teoría de colas para obtener

resultados ideales. La falta de un procedimiento para el abastecimiento de materia

prima, fue un cuarto factor. Al no existir registros o históricos de cómo realizar dicha

actividad, el desperdicio de espera fue incrementado.

Gráfica 6. Pedimento de Materia Prima.

Elaboración Propia 2015.

59

45 45 46

32

1ER 2DO 3ER 4TO 5TO

min

uto

s

Dias

Llegadas a Almacén

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Gráfica 7. Abastecimiento de Materia Prima

Elaboración Propia 2015.

ANÁLISIS

La razón de los clientes atendidos en una hora fue de una persona. La razón de

clientes atendidos en el mismo lapso de tiempo fue de 2 personas. Esta evidencia

refuerza el supuesto mencionado anteriormente de dos a uno. Además, el tiempo

promedio desde que se hizo el pedimento y hasta que fue atendido el cliente fue de

1 hora con 13 min. No obstante, el tiempo en que tardo ser atendido fue de 39 min.

Esto dejo un tiempo promedio de 34 minutos que el cliente gasta en la fila.

1 hora con 13 min represento el tiempo de cambio de materia prima. De acuerdo

con el proceso de ventas, se obtuvo el dato de que por una hora que la maquina

está detenida, se pierden $ 16.00 usd. Entonces se obtuvo que se pierden $ 19.46

16

26

41

34

26

1ER 2DO 3ER 4TO 5TO

min

uto

s

dias

Servicio a Producción

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UPIICSA, IPN 79

usd en promedio solo por cambio de materia prima en un turno de trabajo. En un

mes aproximadamente de 25 días se tiene que la perdida es de $ 1,460.00 usd.

4.5 ALTERNATIVAS PARA LAS POSIBLES SOLUCIONES.

Se presentaron 6 posibles soluciones para la mejora en la reducción del tiempo

correspondiente a cambio de materia prima. Estas opciones estuvieron

complementadas con el costo y el beneficio de obtenerlas.

RESULTADOS

La opción que se obtuvo del primer resultado del costo beneficio fue la numero 3

(Contratar a un operador y rentar el montacargas), que generaba un costo de $

1,100.00 usd. El beneficio seria la contratación de un operador de montacargas

exclusivo para dicha actividad y no se tocaría a ningún trabajador del proceso.

Además, se subcontrataría el equipo de montacargas lo que implicaba un costo de

operación menor. Sin embargo, la empresa no estuvo de acuerdo con esta opción

y decidieron tomar la opción número dos. En esta actividad se identificó un quinto

factor que incremento el desperdicio de espera. Este factor fue el riesgo de

inversión. La empresa aprecio las seis opciones posibles y considero la propuesta,

sin embargo, no autorizó la inversión por considerar que se podía trabajar con lo

que se tenía.

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ANÁLISIS

La opción número 2 “Capacitar a 10 trabajadores y comprar el equipo” implicaría

una inversión de $ 30,000.00 usd por concepto de comprar el equipo. Asimismo,

implicaría $ 3,000.00 usd por concepto de capacitación de 10 trabajadores y $

1,600.00 usd por concepto de paro de máquina. Esta opción fue considerada por la

empresa como la más viable para sus intereses, debido a que al término de la

recuperación de la inversión económica, se tendría el conocimiento y el equipo en

casa.

4.6 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Los costos que llevaría la opción 2, serían vistos como una inversión, entonces se

tendría un periodo de tiempo de recuperación. El periodo de tiempo sería ideal,

entonces podría tener variaciones.

RESULTADOS

La actividad de cambio de materia prima seria reducida hasta los 10 min. Esto

generaría un ahorro o una recuperación de la inversión. La recuperación por

maquina en los tres turnos sería de $ 50.40 usd, en un mes aproximadamente de

25 días, la recuperación sería de $ 1,260.00 usd. El sexto factor que se identificó en

esta actividad fue el periodo de control y de acción. Cuando se lleva a cabo una

inversión, se necesita llevar controles del procedimiento y en su caso, se

necesitarían acciones para corregir el rumbo.

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ANÁLISIS

Los $ 1,260.00 usd aproximados en un mes, serían por máquina, entonces por las

10 máquinas en donde se aplicaría el cambio rápido de herramienta, el resultado

daría $ 12,600.00 usd. Una vez que se realizara esta inversión se procedería a

medir los resultados para verificar si la recuperación de la inversión seguía una

trayectoria aceptable, de lo contrario, se harían ajustes en el momento de encontrar

anomalías. La inversión comenzaría a ser recuperada a partir del mes 5,

aproximadamente en medio año. Sin embargo, no se consideró el mantenimiento

que se le proporciona al montacargas, que es aproximadamente al año de servicio.

Al término de este análisis, aun no se tenía esa información, así como la

depreciación del equipo.

4.7 IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO RÁPIDO DE HERRAMIENTA (1ra Sección)

La propuesta de implementación se dividió en dos secciones, la primera sección fue

dedicada al cambio de materia prima. La segunda sección hizo mención de los

ajustes. Sin embargo, la segunda sección quedo para ser continuada en futuras

investigaciones, aun así, se comenzó con una parte del desarrollo.

RESULTADOS

Se aplicó la herramienta de manufactura esbelta conocida como la teoría del cambio

rápido de herramienta al proceso de Cambio de Material, (1ra Sección) y al proceso

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de Ajustes de Maquina, (2da Sección). Con esta herramienta se visualizó la

reducción de tiempo en el cambio de material, en el proceso de enrolladoras.

Se identificó el tiempo de ajuste interno y el tiempo de ajuste externo. Se entiende

como ajuste interno cuando la maquina esta parada y se entiende como externo,

mientras la maquina está trabajando. Al no existir un procedimiento en cuanto al

cambio de materia prima, se genera el supuesto que no hay ajustes externos. De

esta manera se tiene el esquema 9, donde se muestra la cronología de actividades

al principio de la investigación. El séptimo factor identificado en esta actividad fue la

integración de equipos de trabajo. Este factor determino la ausencia de formación

de equipos para que la implementación siguiera un curso normal. El proyecto de

investigación y de implementación necesito ser conocido por todos los integrantes

de la organización, sin embargo, no se dio apertura debido a que existe un modelo

de trabajo conocido como silos de poder.

ANÁLISIS

Los ajustes internos se agruparon de la siguiente manera:

7. Búsqueda del montacargas.

8. Búsqueda de alguien que sepa mover el montacargas.

9. Uso del montacargas.

10. Retirar materia prima restante.

11. Colocación de materia prima.

12. Ajustes de materia prima.

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Los ajustes externos se agruparon de la siguiente manera:

6. Llevar materia prima a pie de máquina.

7. Ir por herramientas para desempacar la materia prima.

8. Desempacar la materia prima.

9. Revisión de la materia prima.

10. Ir a pedir materia prima al almacén.

Se hace una conversión de ajustes internos a ajustes internos como sea posible.

Entonces se tiene que: la búsqueda de montacargas y la búsqueda de alguien que

pueda mover el montacargas. Estos dos ajustes, al tener el montacargas y el

operador capacitado, entonces estarían disponibles para realizar la maniobra. Los

ajustes externos quedarían de la siguiente manera:

Ajustes externos:

8. Llevar la materia prima a pie de máquina.

9. Ir por herramientas para desempacar la materia prima.

10. Desempacar la materia prima.

11. Revisión de la materia prima.

12. Ir a pedir materia prima al almacén.

13. Búsqueda del montacargas. (Montacargas en un lugar definido)

14. Búsqueda de alguien que sepa mover el montacargas. (Operadores

capacitados)

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Los ajustes internos quedaron de la siguiente manera:

5. Uso del montacargas.

6. Retirar materia prima restante, (en dado caso que).

7. Colocación de materia prima.

8. Ajustes de materia prima.

El tiempo que se ahorra en los ajustes externos es de 63 min en un turno. Esto deja

un tiempo de 10 min para los ajustes internos. El promedio por turno quedaría de

10 min por cambio de materia prima.

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LIMITACIONES

Esta investigación se limitó al proceso de producción de “Enrolladoras”, indicando

solamente las causas y subcausas que generan el desperdicio de “Espera”. Los

factores que se tomaron como caso de estudio fueron, “El Cambio de Materia Prima”

y “Los Ajustes”. Las subcausa originada de “El Cambio de Materia Prima” que fue

“Falta de Montacargas” se limitó a la propuesta de adquirir el equipo y a la

capacitación de 10 trabajadores. La causa de “Los Ajustes” solamente hizo mención

de los herramentales necesitados para la elaboración de las órdenes de trabajo que

resultaron con mayor número de frecuencia en los dos últimos años. Esta 2da

sección quedo iniciada solamente para ser continuada en futuras investigaciones.

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CONCLUSIONES

El primer factor identificado fue el de sistema de prioridades. El dar prioridad a una

o varias órdenes de trabajo no necesariamente fue erróneo, sin embargo, el cambio

constante de prioridades ocasionó que se utilizaran recursos en el día en que

estuvieron siendo planeadas y organizadas. Estos recursos, indudablemente

repercutieron en gasto monetario, asimismo como en el incremento de tiempo de

espera de las órdenes que serían fabricadas.

El segundo factor identificado fue la concentración del conocimiento. Al tener en un

grupo de trabajadores de veinte personas a solamente cuatro o cinco que

desarrollen conocimiento, generó un desbalance en el orden y eficiencia de las

actividades. Esto creó un círculo vicioso que hizo más lento el aprendizaje de unos

muchos y concentro el conocimiento en unos cuantos. El tiempo que esperó una

persona por ayuda, por una orden de trabajo, por materia prima o simplemente

porque no sabía que era lo que seguía, incrementó la espera de las órdenes de

producción.

El tercer factor identificado fue la multitarea. El personal que realizo multitareas

durante la estancia de investigación, se vio forzado a realizar más de cuatro tareas

a la vez, lo que significó que no terminaba una y tenía que dejarla para continuar

con otra. Esto se repitió todos los días. Las multitareas no son del todo equivocadas,

sin embargo, hubo personas con carga laboral muy tranquila y pudieron haber

ayudado en estas actividades. De esta manera se presentó el aumento en el

desperdicio de espera porque simplemente no se podía terminar una tarea a la vez.

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El cuarto factor identificado fue la falta de procedimiento. No había procedimiento

de cambio de materia prima. Esto originó que la materia prima fuera pedida y

cambiada en un ritmo diferente al de paro total de máquina. Se dio un poco de mayor

importancia al ajuste de máquina, puesto que el ajuste de maquina llevaba en

promedio alrededor de seis horas. En este tiempo podían cambiar la materia prima

y continuar con la espera del ajuste de máquina herramienta. No obstante, esto se

hacía tanto en cambio de materia prima para continuar con una orden de trabajo,

como para el cambio de producto.

El quinto factor identificado fue el riesgo de inversión. Todas las organizaciones

conocen de los riesgos de inversión, sin embargo, es un hecho que se incluye de

alguna manera en la mejora continua de los procesos. Fue muy difícil que se

realizara una inversión debido a que primero la empresa quiso optimizar sus equipos

existentes, no obstante, se ha perdido en ese camino por varios años y volvió a caer

en las mismas prácticas y costumbres laborables.

El sexto factor identificado fue el periodo de control y de acción. Este factor ocurrió

cuando no existió ningún informe o histórico que indicara como se medían las

mejoras realizadas en la empresa. Se presentaron algunos casos donde no se podía

comprobar algunas inversiones realizadas en el pasado, no se podían validar y esto

redujo mucho la confianza en la aplicación de la inversión para este proyecto.

El último factor, pero no menos importante fue la integración de equipos de trabajo.

Los trabajadores y personal de confianza involucrados en este proceso no tenían la

misma idea de lo que se estaba llevando a cabo para ese momento. La falta de

interés en los proyectos por parte de los trabajadores y la apatía de los empleados

por tomar en cuenta a los trabajadores, genero una brecha que aumentaría la

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resistencia de llevar a cabo el proyecto y por consecuencia, el incremento de tiempo

de espera al no existir comunicación entre colaboradores.

El proceso de producción en la empresa, que fue objeto de estudio por parte de esta

investigación, genero una perspectiva global de lo que existe en muchas empresas

mexicanas. Generalmente en las MIPYMES ocurren factores que incrementan los

desperdicios de manera significativa. El día a día laboral absorbe al personal de

cualquier nivel jerárquico de la empresa obstaculizando los procedimientos y las

buenas prácticas.

Los factores que incrementan el desperdicio se vuelven una costumbre debido a

que los esfuerzos que se generan por parte de algunos empleados o trabajadores,

eventualmente son aislados. Estas empresas, en su mayoría, intentan implementar

metodologías, técnicas o filosofías que solamente son llevadas a cabo por un

periodo de tiempo muy corto.

La metodología manufactura esbelta es progresiva y de largo tiempo para su

implementación, sin embargo, pareciera que la velocidad y la flexibilidad con la que

se mueven los procesos de producción en el mundo, no van con el mismo ritmo que

los periodos de recuperación de las inversiones que se hacen utilizando las

herramientas de manufactura esbelta. No obstante, en esta empresa, se pretende

ir al mismo ritmo y lograr bajar los desperdicios de una manera consiente en los

problemas que se suscitan día con día, de tal manera que los paradigmas presentes

en el proceso de producción desaparezcan y se integren los esfuerzos para realizar

los objetivos de la empresa, que exista un alineamiento entre esfuerzos y objetivos.

Asimismo, evitar que la implementación de las herramientas de manufactura esbelta

se vuelva una moda pasajera, sino que se vuelva un beneficio para el rendimiento

de las organizaciones.

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UPIICSA, IPN 93

ANEXO 1

Al comienzo de la investigación se hizo un resumen de los conceptos que la

investigación llevaría a cabo. El resultado obtenido fue en la generación de palabras

clave para la búsqueda de esos conceptos. Las palabras clave obtenidas fueron las

siguientes: “Lean” y “Manufacturing”. Estas palabras se introdujeron en campos

separados para una mejor respuesta en la búsqueda de información. El primer

resultado que genero esta primera búsqueda fue de 397 artículos encontrados.

Después se hizo un filtro seleccionando las casillas de artículos científicos,

ingeniería e investigación de operaciones y el resultado arrojado fue de 240

artículos. Se leyeron los abstracts de los artículos y se redujo la cantidad a 108 y

fueron descargados de la web of knowledge por medio de la opción “guardar en

archivo Excel”. Con esto se obtuvo la base de datos con la que se comenzaría a

trabajar. El acceso a la base de datos de web of knowledge se consigue en las

instalaciones del IPN. Se siguen los siguientes pasos para el acceso:

1 Se introduce la palabra wokinfo en el browser de la ventana abierta del buscador,

en este caso se seleccionó el buscador google, y se da enter. Entonces aparece

el enlace de web of knowledge, luego se da click para ingresar.

2 En la página que se ha ingresado aparecerá un browser en el cual se puede

desplegar el submenú y entonces se da click en “Access to web of knowledge”.

3 Una vez en esta página, encontraremos campos de búsqueda por temas y

títulos, las palabras clave deberán ir entre comillas para su búsqueda. Existen

campos para delimitar la búsqueda.

4 Es recomendable que se disponga de suficiente tiempo para realizar las

búsquedas, debido a la cantidad gigante de resultados a la búsqueda con los

que se puede encontrar para los temas de investigación.

5 Leer los abstracts de los artículos que contienen las palabras clave y seleccionar

aquellos que convengan para el tema de investigación, en este caso fueron

seleccionados los artículos que habían implementado manufactura esbelta en

empresas y reducido el desperdicio.

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UPIICSA, IPN 94

ANEXO 2

Representación General del Enfoque de Procesos de la Empresa.

Producto

Clientes,

Requisitos,

Expectativas

Satisfacción

del Cliente

Proveedores

Mejora Continua

Planeacion del Negocio

Satisfaccion del Cliente

Revision de la Direccion

Operaciones

EspecialesFormadoras Deslizadoras Enrolladoras

Control de Produccion

Pintura Troquelado Maquinado

VentasPlaneacion de Calidad

Compras

Embarques

Credito y Cobranza

Inspeccion Final

MateriaPrima

Compras Compras Compras

MateriaPrima

MateriaPrima

MateriaPrima

MateriaPrima

Mantto.

MateriaPrima

Recibo

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UPIICSA, IPN 95

ANEXO 3

El software Minitab fue usado para obtener el diagrama de Pareto. Para ello se

utilizaron los siguientes pasos:

Se capturan los datos en la columna C1 (tipo de error o causa).

Se capturan los datos en la columna C2 (número de veces que se repite).

Se selecciona: Stat>Quality Tools>Pareto Chart

Escoja la opción “Chart defects table”.

En el campo “labels in” se selecciona: C1 y en “Frecuencies in” se

selecciona: C2.

Se define “Combine defects alter the first 80%”.

Se da click en “ok”.

El diagrama de Pareto será desplegado y mostrará los resultados obtenidos

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UPIICSA, IPN 96

ANEXO 4

Escala de calificaciones y definiciones.

Intensidad de

Importancia Definición Explicación

1 Igual Importancia Dos actividades contribuyen

igualmente a un objetivo.

3 Ligera importancia de una sobre la otra. Hay evidencia que favorece a una

actividad sobre la otra, pero no es

concluyente.

5 Esencial o Fuerte importancia. Existe buena evidencia y un criterio

lógico para mostrar que una es más

importante.

7 Importancia demostrada. Existe evidencia concluyente para

mostrar la importancia de una

actividad sobre la otra.

9 Importancia absoluta. La evidencia en favor de una actividad

sobre la otra está en el orden de

afirmación más alto posible.

2,4,6,8 Valores intermedios entre dos

calificaciones adyacentes.

Existe compromiso entre dos valores.

Recíprocos Si la actividad i tiene alguno de los

valores no nulos asignado a ella

cuando es comparada con la actividad

j, entonces j tiene el valor reciproco

cuando se compara con i.

Escala de Saaty de importancia relativa (Saaty, 2005).

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UPIICSA, IPN 97

ANEXO 5

Comparaciones y Calificaciones de la Causa 1 contra la 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9.

Operador

1 Operador

2 Operador

3 Operador

4 Operador

5

Falta de Ajustador

VS Ajustes 1/5 9 8 1 8

Mantto. 1/7 9 8 8 8

S/operador 4 9 1/9 1 8

Mediciones 4 9 1 8 8

Cambio de Material

1/6 9 1/9 1/9 1/9

Peso del producto

4 9 8 8 8

Reajustes 4 9 8 1 1

Falta de Rediles

4 9 8 1 8

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

Comparaciones y Calificaciones de la Causa 2 contra la 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9.

Operador

1 Operador

2 Operador

3 Operador

4 Operador

5

Ajustes VS

Mantto. 1/7 8 5 8 7

S/operador 5 8 1/9 1 7

Mediciones 4 9 1 8 8

Cambio de Material

1/6 8 1/9 1/9 1/9

Peso del producto

5 8 1/6 8 8

Reajustes 5 8 1 1 1/8

Falta de Rediles

5 8 5 1 7

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

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UPIICSA, IPN 98

Comparaciones y Calificaciones de la Causa 3 contra la 4, 5, 6, 7,8 y 9.

Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5

Mantto. VS S/operador 7 5 1/9 1/8 6

Mediciones 7 5 1/8 2 1

Cambio de Material

7 5 1/9 1/9 1/9

Peso del producto

7 5 1/6 1/5 6

Reajustes 7 5 1/5 1/8 1/8

Falta de Rediles

7 5 4 1/8 6

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015.

Comparaciones y Calificaciones de la Causa 4 contra la 5, 6, 7,8 y 9.

Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5

S/operador VS Mediciones 1 3 9 8 1/6

Cambio de Material

1/6 1 1 1/9 1/9

Peso del producto

2 3 9 8 1

Reajustes 1 3 9 1 1/8

Falta de Rediles

2 1 9 1 4

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

Comparaciones y Calificaciones de la Causa 5 contra la 6, 7,8 y 9.

Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5

Mediciones VS

Cambio de Material

1/6 1/3 1/9 1/9 1/9

Peso del producto

2 1 8 1/5 6

Reajustes 1 1 8 1/8 1/8

Falta de Rediles

2 1/3 8 1/8 6

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015.

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UPIICSA, IPN 99

Comparaciones y Calificaciones de la Causa 6 contra la 7,8 y 9.

Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5

Cambio de Material

VS Peso del producto

6 3 9 9 9

Reajustes 6 3 9 9 9

Falta de Rediles

6 1 9 9 9

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

Comparaciones y Calificaciones de la Causa 7 contra la 8 y 9.

Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5

Peso del producto

VS Reajustes 1/2 1 6 1/8 1/8

Falta de Rediles

1 1/3 6 5 4

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

Comparaciones y Calificaciones de la Causa 8 contra la 9.

Operador 1 Operador 2 Operador 3 Operador 4 Operador 5

Reajustes VS Falta de Rediles

2 1/3 5 1 8

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

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UPIICSA, IPN 100

ANEXO 6

Obtención de los Promedios, en base a criterios.

Falta de Ajustador

VS Ajustes 6.500

Mantto. VS S/operador 1.230

Mantto. 8.250 Mediciones 3.750

S/operador 5.500

Cambio de Material

0.544

Mediciones 6.000

Peso del producto

1.470

Cambio de Material

0.120

Reajustes 0.642

Peso del producto

7.400

Falta de Rediles

5.500

Reajustes 4.600

Falta de Rediles

6.000

S/operador VS Mediciones 5.250

Cambio de Material

0.477

Ajustes VS Mantto. 7.000

Peso del producto

4.600

S/operador 5.250 Reajustes 3.500

Mediciones 6.000

Falta de Rediles

3.400

Cambio de Material

0.120

Peso del producto

7.250

Mediciones VS Cambio de Material

0.166

Reajustes 3.750

Peso del producto

4.250

Falta de Rediles

5.200

Reajustes 2.050

Falta de Rediles

1.319

Peso del producto

VS Reajustes 0.437

Cambio de Material

VS Peso del producto

7.200

Falta de Rediles

4.000

Reajustes 7.200

Falta de Rediles

6.800

Reajustes VS Falta de Rediles

4.000

Promedios obtenidos al tomar en cuenta los criterios correspondientes. (Mercado, 1991)

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UPIICSA, IPN 101

ANEXO 7

Matriz de evaluación entre las Causas.

Falta de Ajustador

Ajustes Mantto. S/operador Mediciones Cambio

de Material

Peso del producto

Reajustes Falta de Rediles

Falta de Ajustador

1 6.5 8.25 5.5 6 0.12 7.4 4.6 6 43371.38520 3.275 24.3

Ajustes 0.1538 1 7 5.25 6 0.12 7.25 3.75 5.2 575.50500 2.026 15.0

Mantto. 0.1212 0.1429 1 1.23 3.75 0.544 1.47 0.642 5.5 0.22553 0.847 6.3

S/operador 0.1818 0.1905 0.8130 1 5.25 0.47 4.6 3.5 3.4 3.80307 1.16 8.6

Mediciones 0.1667 0.1667 0.2667 0.1905 1 0.16 4.25 2.05 1.319 0.00259 0.515 3.8

Cambio de Material

8.3333 8.3333 1.8382 2.1277 6.25 1 7.2 7.2 6.8 598404.25532 4.384 32.5

Peso del producto

0.1351 0.1379 0.6803 0.2174 0.2353 0.1389 1 0.437 4 0.00016 0.378 2.8

Reajustes 0.2174 0.2667 1.5576 0.2857 0.4878 0.1389 2.2883 1 4 0.01600 0.631 4.7

Falta de Rediles

0.1667 0.1923 0.1818 0.2941 0.7582 0.1471 0.2500 0.2500 1 0.00001 0.278 2.1

13.494

Matriz de evaluaciones de la priorización de calificaciones 1. (Mercado, 1991).

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UPIICSA, IPN 102

ANEXO 8

Comparaciones y Calificaciones de la Subcausa 1 contra la 2, 3, 4, 5, 6, y 7.

1er Operador 2do Operador 3er Operador

No hay Montacargas

VS Exceso de Maniobras

8 1 1

Colocación del Rollo

8 9 1/9

Layout de las instalaciones 1/9 1 8

Falta de Operador

1/9 1 8

Solicitud de traslado

8 1 8

Stock 1 1 1

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

Comparaciones y Calificaciones de la Subcausa 2 contra la 3, 4, 5, 6 y 7.

1er Operador 2do Operador 3er Operador

Exceso de Maniobras

VS Colocación del Rollo

1/7 9 1/9

Layout de las instalaciones

1/9 1 8

Falta de Operador

1/9 1 8

Solicitud de traslado

1/7 1 8

Stock 1/8 1 1

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

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UPIICSA, IPN 103

Comparaciones y Calificaciones de la Subcausa 3 contra la 4, 5, 6 y 7.

1er Operador 2do Operador 3er Operador

Colocación del Rollo

VS Layout de las instalaciones

1/9 1/9 9

Falta de Operador 1/9 1/9 9

Solicitud de traslado

1 1/9 9

Stock 1/8 1/9 9

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

Comparaciones y Calificaciones de la Subcausa 4 contra la 5, 6, y 7.

1er Operador 2do Operador 3er Operador

Layout de las instalaciones

VS Falta de Operador

1 1 1

Solicitud de traslado

9 1 1/7

Stock 9 1 1/8

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

Comparaciones y Calificaciones de la Subcausa 5 contra la 6 y 7.

1er Operador 2do Operador 3er Operador

Falta de Operador VS Solicitud de traslado

9 1 1/7

Stock 9 1 1/8

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

Comparaciones y Calificaciones de la Subcausa 6 contra la 7.

1er Operador 2do Operador 3er Operador

Solicitud de traslado

VS Stock 1/8 1 1/8

Elaboración propia. Organización de las calificaciones. 2015

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UPIICSA, IPN 104

ANEXO 9

Tabla 24. Obtención de los Promedios, en base a criterios.

No hay Montacargas

VS Exceso de Maniobras

3.33

Colocación del Rollo

VS Layout de las instalaciones

0.111

Colocación del Rollo

8.500

Falta de Operador

0.111

Layout de las instalaciones

4.500

Solicitud de traslado

5.000

Falta de Operador

4.500

Stock 0.118

Solicitud de traslado

5.660

Stock 1.000

Layout de las instalaciones

VS Falta de Operador

1

Exceso de Maniobras

VS Colocación del Rollo

0.126

Solicitud de traslado

5

Layout de las instalaciones

4.500

Stock 5

Falta de Operador

4.500

Solicitud de traslado

4.500

Stock 0.708

Falta de Operador

VS Solicitud de traslado

5

Stock 5

Solicitud de traslado

VS Stock 0.25

Promedios obtenidos al tomar en cuenta los criterios correspondientes. (Mercado, 1991).

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UPIICSA, IPN 105

ANEXO 10

Matriz de evaluación entre las Subcausas.

No

hay

Mo

nta

carg

as

Exce

so d

e

Man

iob

ras

Co

loca

ció

n

de

l Ro

llo

Layo

ut

de

los

eq

uip

os

Falt

a d

e

Op

era

do

r

Solic

itu

d d

e tr

asla

do

Sto

ck

No hay Monta cargas

1 3.333 8.5 4.5 4.5 5.6 1 28.433

0.2371 23.71

Exceso de Maniobras

0.300 1 0.126 4.5 4.5 4.5 0.708 15.634

0.1303 13.04

Colocación del Rollo

0.117 7.936 1 0.111 0.111 5 0.118

14.394

0.1200 12.00

Layout de los equipos

0.222 0.222 9.009 1 1 5 5 21.453

0.1789 17.89

Falta de Operador

0.222 0.222 9.009 1.000 1 5 5 21.453

0.1789 17.89

Solicitud de traslado

0.178 0.222 0.200 0.200 0.200 1 0.25 2.2507

0.0187 1.88

Stock 1 1.412 8.474 0.200 0.200 4.000 1 16.287 0.1358 13.58

119.90

Matriz de evaluaciones de la priorización de calificaciones 2. (Mercado, 1991).

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UPIICSA, IPN 106

ANEXO 11

Se realiza un análisis de la distribución de las llegadas al almacén para pedir materia

prima, utilizando la metodología de la “teoría de filas”. Con esta misma metodología

también se analizó la distribución de los tiempos de servicio. El análisis se basó

sobre la notación de Kendall M/M/1, la cual nos indica que la primera M se refiere a

que es “Markoviana” y que su distribución, en este caso para la distribución de

llegadas de los clientes internos al almacén, es de tipo “Poisson”. La segunda M se

refiere a “Markoviana” y que su distribución, en este caso para la distribución de los

tiempos de servicio que el almacén presta a los clientes internos, es de tipo

“Exponencial”. Por último, no obstante menos importante, se tiene al número 1, el

cual indica que hay un solo servidor o prestador de servicio. (Barry Render, 2006)

Con este análisis se pretendió tener una referencia de los tiempos promedio que

ocurren en la interacción de clientes internos y el proveedor interno, el tiempo

promedio que los clientes internos esperan a ser atendidos y las llegadas de éstos

al proveedor del servicio. Para realizar este análisis se documentaron los tiempos

observados durante cinco días en el área de enrolladoras. Las siete ecuaciones de

“filas” del modelo de un solo canal, se presentan a continuación:

Tiempo medio entre llegadas = 1

λ

Tiempo medio entre servicios = 1

µ

1.- Número promedio de clientes o unidades en el sistema. Se entiende también el número

de personas que hacen fila más el número al que se atiende en ese momento.

𝐿𝑠= λ

𝛍 − λ (1)

2.- Tiempo promedio que un cliente gasta dentro del sistema. Es el tiempo que pasa en la

fila más el tiempo en que es atendido.

𝑊𝑠= 1

𝛍 − λ

(2)

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UPIICSA, IPN 107

3.- Tiempo promedio que un cliente gasta en la fila.

𝑊𝑞= λ

𝜇 ( 𝜇 − λ )

(3)

4.- Numero promedio de clientes que están formados en la fila.

𝐿𝑞= λ

2

𝜇 ( 𝜇 − λ )

(4)

5.- Factor de Utilización del sistema o probabilidad de que se utiliza la instalación de

servicio.

𝜌 = λ

𝜇 (5)

6.- Porcentaje de tiempo ocioso, o es la probabilidad de que nadie se encuentre dentro del

sistema.

Po = 1 − λ

𝜇 (6)

7.- Probabilidad de que se encuentren n clientes en el sistema.

𝑃 = 1 − (λ

𝜇) (

λ

𝜇)

𝑛 (7)

Distribución de los datos tipo Exponencial.

Representación gráfica de los tiempos obtenidos tipo exponencial. 2015.

11

7

0

1 1 1

0 A 30 31 A 60 61 A 90 91 A 120 121 A 150 151 A 180

Distribucion de Llegadas al Alamacén

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UPIICSA, IPN 108

Distribución de los datos tipo Poisson.

Representación gráfica de los tiempos obtenidos tipo Poisson. 2015.

0

12

3 3

12

01

0 A 10 11 A 20 21 A 30 31 A 40 41 A 50 51 A 60 61 AL 70 71 AL 80

Distribución de los tiempos de Servicio

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UPIICSA, IPN 109

ANEXO 12

Opción 1.- Contratar a un operador de montacargas y comprar un montacargas.

El contratar a un operador significa que se tendría que incrementar el gasto

operacional en el tiempo indefinido y el tiempo de recuperación de la inversión sería

más prolongado. El costo debería ser menor si se capacita a un operador, ya que el

tiempo que esté en capacitación, sería visto como inversión, que podría ser

recuperado en un tiempo más corto. Asimismo, la compra de un montacargas. No

obstante, la empresa considero que no era necesario contratar a un operador, ya

que podía capacitar a un trabajador ya contratado.

Opción 2.- Capacitar a un trabajador y comprar el montacargas.

La capacitación del trabajador y la compra del montacargas serian vistas como una

inversión que debería recuperarse. En el momento, incrementaría el costo

operacional y el inventario, sin embargo, los resultados esperados en un periodo de

tiempo comenzarían a incrementar el rendimiento. Al final de la recuperación de la

inversión la empresa tendría el bien tangible propio y el bien intangible en el

conocimiento de sus operadores al estar capacitados.

Opción 3.- Contratar a un operador y rentar el montacargas.

El análisis arrojo como resultado la opción número tres. Este resultado fue

seleccionado por tener el mismo gasto operacional que un trabajador que ya este

contratado por la empresa. El costo de la capacitación no está incluido en esta

opción y la renta del equipo, eventualmente es de un costo más bajo. Esto quiere

decir que el gasto operacional, a través de los meses posteriores incrementaría el

tiempo de recuperación de la inversión.

Opción 4.- Capacitar a un trabajador y rentar el montacargas.

La capacitación del trabajador puede apreciarse como una inversión que puede ser

recuperada en un periodo de tiempo, sin embargo, el costo en la renta del

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UPIICSA, IPN 110

montacargas tendría un gasto operacional, que podría ser recuperado en un tiempo

prolongado y estaría sujeto a mantenimientos con posible cargo adicional.

Opción 5.- Contratar a un operador de montacargas y reparar el montacargas

propio.

El contratar a un operador significa que se tendría que incrementar el gasto

operacional en el tiempo indefinido y el tiempo de recuperación de la inversión sería

más prolongado. Por otra parte, la reparación del montacargas cuesta

aproximadamente $3000 pesos a la semana. Esto indica que no es más viable la

reparación.

Opción 6.- Capacitar a un operador de montacargas y reparar el montacargas

propio.

La capacitación del operador se puede apreciar como una inversión, sin embargo,

la reparación del montacargas no se puede ver como inversión, sino como gasto

operacional de estar reparándolo en promedio cada semana.

De esta manera, se puede decir que con las evidencias descritas, la mejor opción

fue la número 2, la cual dice que se capacite a 10 trabajadores propios y que se

compre el montacargas. Ambos conceptos fueron vistos como una inversión, la cual,

puede ser recuperada en un periodo de tiempo. Esta inversión estaría enfocada en

aumentar el rendimiento, reducir el inventario y el gasto operacional