reducciÓn de los tiempos de cambio de molde en la lÍnea de …

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REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE INYECCIÓN DE PREFORMAS DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICOS TEAM S.A.S. RODRIGO ALBERTO CASTILLO MORÁN UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES SANTIAGO DE CALI FEBRERO 2017

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REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE

INYECCIÓN DE PREFORMAS DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICOS TEAM S.A.S.

RODRIGO ALBERTO CASTILLO MORÁN

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

SANTIAGO DE CALI

FEBRERO 2017

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REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE

INYECCIÓN DE PREFORMAS DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICOS TEAM S.A.S.

RODRIGO ALBERTO CASTILLO MORÁN

Trabajo de grado presentado para optar al título de especialista en Gestión

de Plantas Industriales

Director

Ingeniero Carlos Andrés Giraldo

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

SANTIAGO DE CALI

FEBRERO 2017

Page 3: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

1

Nota de Aceptación:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________________________

Firma del presidente del Jurado

_______________________________________

Firma del Jurado

_______________________________________

Firma del Jurado

Santiago de Cali, 23 de febrero de 2017

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2

DEDICATORIA

A Dios por darme fuerza e iluminar mi mente y haber puesto en mi camino a

aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de

la Especialización.

A mi madre Carmen que con amor, sacrificios y trabajo me ha brindado su apoyo y

me ha impulsado de la mejor manera a superar dificultades, gracias por estar

conmigo en todo momento, sé que nuevamente este logro te llena de orgullo,

muchas gracias.

A mi mama Silvia, por ser la suegra más hermosa quien me ha brindado ese amor

inexplicable para mi superación personal, gracias por tus consejos y pujanza para

salir victorioso de situaciones difíciles.

A mi familia por su apoyo incondicional y por sus palabras de aliento que me

ayudaron a terminar este paso de vida.

A la Ingeniera Paola Andrea García por estar en los momentos difíciles y

ayudarme en el término de la Especialización, es demasiado poco, el decir

gracias, pero en el fondo de mi ser eternamente le estaré agradecido.

Page 5: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

3

AGRADECIMIENTOS

A la empresa Plásticos Team S.A.S. por permitir el desarrollo de esta

investigación.

Al equipo interdisciplinario de la empresa que realizó los aportes y tuvo la

disposición y motivación a pesar de los inconvenientes presentados en la

implementación.

A los ingenieros Carlos Andrés Giraldo y José Alberto Rojas por la guía,

conocimiento y entrega para llevar a feliz término este proyecto.

Page 6: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

4

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 11

1. EL PROBLEMA .............................................................................................. 12

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ........................................................ 12

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 14

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................... 16

2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 17

3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 18

3.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 18

3.1.1 Objetivos Específicos ............................................................................. 18

4. MARCO REFERENCIAL ................................................................................... 19

4.1. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................... 19

4.2 MARCO TEÓRICO ................................................................................... 22

4.2.1 DEFINICIÓN DE LEAN MANUFACTURING ......................................... 22

4.2.2 INTRODUCCIÓN A SIX SIGMA ............................................................ 23

4.2.3 LEAN SIX SIGMA .................................................................................. 24

4.2.3.1 Integración de Lean y Six Sigma ........................................................ 24

4.2.4 SISTEMA SMED .................................................................................... 26

4.3 ESTADO DEL ARTE ................................................................................. 29

4.4 MARCO CONTEXTUAL ........................................................................... 31

4.4.1 Cambio de molde completo ................................................................... 32

4.4.2 Cambios de moldes semi completos ..................................................... 33

4.4.3 Cambio de corazones ............................................................................ 34

5. METODOLOGÍA ................................................................................................ 35

Page 7: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

5

5.1 TIPO DE ESTUDIO ................................................................................... 35

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 35

5.3 TÉCNICAS Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN ........................................ 35

5.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 36

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................... 38

6.1 Identificación del estado actual del proceso y de las variables críticas del

cambio de moldes ........................................................................................... 38

FASE DEFINIR ............................................................................................... 38

6.1.1 Análisis del proceso actual del cambio de referencia ............................ 38

6.1.1.1 Descripción del proceso actual ........................................................... 38

6.1.1.2 Diagrama de Flujo de Proceso............................................................ 39

6.1.2 Identificación de variables críticas ......................................................... 41

Resumen de la fase DEFINIR ......................................................................... 46

FASE MEDIR .................................................................................................. 46

6.1.3. Medir: herramientas de recolección de datos ....................................... 46

6.1.3.1 Revisión de la línea base (Data año 2015) ......................................... 46

6.1.3.2 Distribución de los datos ..................................................................... 47

6.1.3.3 Capacidad de Proceso ........................................................................ 49

Resumen fase MEDIR .................................................................................... 53

FASE ANALIZAR ............................................................................................ 53

6.2 Herramientas de análisis de datos para la identificación de las causas. .. 53

6.2.1 Selección de causas potenciales ........................................................... 55

6.2.1.1. Análisis Impacto / Esfuerzo ................................................................ 57

Resumen fase ANALIZAR .............................................................................. 58

Page 8: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

6

FASE MEJORAR ............................................................................................ 59

6.3 Aplicación de las soluciones potenciales: Sistema SMED ........................ 59

6.3.1 Evaluación y priorización de soluciones potenciales ............................. 59

6.3.2 Implementación del Sistema SMED ....................................................... 59

6.3.2.1 Roles del Equipo SMED ..................................................................... 66

6.3.2.2 Etapa 1: Separación de las actividades internas y externas ............... 67

6.3.2.3 Fase 2. Eliminar actividades que no agregan valor y transformar

actividades internas a externas ...................................................................... 68

6.3.2.4 Fase 3. Perfeccionar todos los aspectos de la operación de

preparación ..................................................................................................... 70

Resumen fase MEJORAR .............................................................................. 71

FASE CONTROL ............................................................................................ 72

6.3.3 Estandarización de Procedimientos y Formatos .................................... 72

6.3.4. Resultado de la implementación del proyecto ...................................... 82

6.3.5 Mecanismos de monitoreo de proceso .................................................. 87

Resumen etapa CONTROLAR ....................................................................... 88

7. CONCLUSIONES ........................................................................................... 89

8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 90

ANEXO 1 ............................................................................................................... 92

ANEXO 2 ............................................................................................................. 107

ANEXO 3 ............................................................................................................. 107

Page 9: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

7

Listado de Figuras

Figura 1. Árbol de Pérdidas Plásticos Team S.A.S. .............................................. 13

Figura 2. Esquema de elaboración de asas, tapas, empaques de pared delgada,

preformas y envases ............................................................................................. 31

Figura 3. Layout Plásticos Team S.A.S. ................................................................ 32

Figura 4. Interrelación de los objetivos específicos y las fases metodológicas ..... 37

Figura 5. Diagrama de Flujo de Proceso actual .................................................... 40

Figura 6. Project Charter ....................................................................................... 42

Figura 7. Análisis SIPOC del proceso de cambio de referencia en la línea de

preformas .............................................................................................................. 45

Figura 8. Boxplot Cambio completo año 2015....................................................... 48

Figura 9. Boxplot cambio de corazones año 2015 ................................................ 48

Figura 10. Boxplot cambio semi completo año 2015 ............................................. 49

Figura 11. Capacidad del proceso cambio corazones máquina GL 225 ............... 50

Figura 12. Capacidad del proceso cambio Semi completo máquina GL 225 ........ 50

Figura 13. Capacidad del proceso cambio corazones máquina GL 300 - 1 .......... 51

Figura 14. Capacidad del proceso cambio Semi completo máquina GL 300 - 1 ... 51

Figura 15. Capacidad del proceso cambio Completo máquina GL 300 – 2 .......... 52

Figura 16. Capacidad del proceso cambio Semi completo máquina GL 300 - 2 ... 52

Figura 17. Diagrama Causa Efecto ....................................................................... 53

Figura 18. Pareto de causas asociadas a cambios de moldes ............................. 54

Figura 19. Relación dispersión esfuerzo/impacto .................................................. 57

Figura 20. Diagrama de Recorrido inicial del proceso de moldes ......................... 66

Figura 21. Herramientas antes y después ............................................................. 70

Page 10: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

8

Figura 22. Orden y Limpieza Taller de Moldes ...................................................... 71

Figura 23. Modelo de Formación Plásticos Team ................................................. 78

Figura 24. Boxplot Cambio Completo .................................................................... 83

Figura 25. Boxplot Cambio Corazones .................................................................. 83

Figura 26. Boxplot Cambio Semicompleto ............................................................ 84

Figura 27. Gráfico de control comparativo año 2015 - 2016 Cambio Completo GL

300 – 2 .................................................................................................................. 85

Figura 28. Gráfico de control comparativo año 2015 - 2016 Cambio Semi completo

GL 225 .................................................................................................................. 85

Figura 29. Gráfico de control comparativo año 2015 - 2016 Cambio Semi completo

GL 300-1 ............................................................................................................... 86

Figura 30. Tiempo promedio de cambio por mes 2016 ......................................... 87

Figura 31. Tablero de Gestión Visual con indicadores de desempeño proceso de

moldes ................................................................................................................... 88

Page 11: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

9

Listado de Tablas

Tabla 1. Evolución del OEE Planta 2013, 2014 y 2015. ........................................ 12

Tabla 2. Indicador OEE Línea de inyección de preformas. ................................... 14

Tabla 3.Tiempo ponderado tipos de cambio de moldes ........................................ 15

Tabla 4. Sinergia de Lean y Six Sigma ............................................................ 25

Tabla 5. Pasos en un proceso de preparación de máquinas ................................ 26

Tabla 6. Estudios relacionados con el Sistema SMED y metodología DMAIC ...... 29

Tabla 7. Cálculo de pérdida anual estimada año 2015. ........................................ 41

Tabla 8. Matriz Es – No Es .................................................................................... 43

Tabla 9. Voz del Cliente del proceso de cambios de molde. ................................. 44

Tabla 10. Esquema para recolección de datos ..................................................... 46

Tabla 11. Estimación de la meta para reducción de cambios de moldes .............. 47

Tabla 12. Agrupación de causas ........................................................................... 54

Tabla 13. Ranking de Causa Efecto ...................................................................... 55

Tabla 14. Análisis de 5 Por qué ............................................................................. 56

Tabla 15. Matriz de Esfuerzo/Impacto ................................................................... 57

Tabla 16. Evaluación y priorización de soluciones ................................................ 59

Tabla 17. Plan de acción para Implementación de SMED en línea de Inyección de

Preformas .............................................................................................................. 60

Tabla 18. Lista de chequeo de cambio de molde .................................................. 62

Tabla 19. Check List Preparación y cambio de moldes ......................................... 63

Tabla 20. Formato Limpieza y Mantenimiento de Moldes y Robot ........................ 64

Tabla 21. Inspección diaria de moldes (Inyección y soplado) ............................... 65

Tabla 22. Separación de actividades internas y externas ..................................... 68

Page 12: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

10

Tabla 23. Eliminación de actividades que no agregan valor y transformación de

actividades internas a externas ............................................................................. 69

Tabla 24. Check List de paso a paso para cambio de referencia .......................... 73

Tabla 25. Formato de limpieza mantenimiento e inspección de molde ................. 75

Tabla 26. Formato de inspección diaria de moldes de inyección y soplado .......... 76

Tabla 27. Formato check list de alistamiento para cambio de referencia .............. 77

Tabla 28. Ficha de Entrenamiento Técnico de Moldes ......................................... 79

Tabla 29. Razón de cambio: Reducción de Tiempo de Cambio de Moldes .......... 82

Tabla 30. Ahorros proyectados por la reducción de tiempo de cambio de moldes 82

Tabla 31. Datos comparativos 2015 - 2016 variables Sigma por tipo de cambio .. 86

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11

INTRODUCCIÓN El comportamiento del mercado actual se rige por los requerimientos de los clientes, que buscan día a día satisfacer su demanda con productos cada vez más personalizados o hechos a la medida. En este sentido, se hace necesario que todas las empresas se vean en la obligación de fabricar y elaborar lo que el cliente solicita en cantidad, oportunidad, calidad y por supuesto, con un precio competitivo. Es por todo ello que las compañías requieren medios productivos flexibles que le permitan responder a estas necesidades con nuevos productos, o productos modificados, utilizando los recursos disponibles de la manera más eficiente posible. Por lo anterior, las compañías han empezado a utilizar herramientas de mejora de procesos como la manufactura esbelta o lean manufacturing que provee técnicas que permiten optimizar los tiempos de operación, mejorar los procesos, estandarizar, eliminar los desperdicios, así como Six Sigma que es una filosofía para minimizar la variación de los procesos. Este documento constituye el diseño de herramientas de mejoramiento con las cuales se busca la reducción de los tiempos de cambio de moldes de la línea de preformas en la empresa Plásticos Team S.A.S., por medio de la metodología DMAIC. Para cumplir con este objetivo, se realiza una búsqueda de diferentes estudios y una revisión de fundamentación teórica para fortalecer los conocimientos en términos de Manufactura esbelta y procesos de mejora. Asimismo, se realiza la presentación de la metodología utilizada y sus fases de implementación abordando cada una de las etapas de DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar).

Una vez realizada esta aplicación se mostrarán los resultados obtenidos, su comparación entre la línea base y el objetivo esperado, así como las conclusiones del trabajo de investigación.

En la fase 1 se realiza la descripción del proceso de cambio de moldes, se expone el diagrama de flujo y se identifican las variables criticas del proceso a través de herramientas Six Sigma como la matriz Es – No es y técnicas VOC y SIPOC. Además, se realiza la revisión de los datos de tiempos de cambios de moldes con base en la información del año 2015 y se presentan los análisis de capacidad para cada tipo de cambio y máquina de la línea de inyección de preformas. La fase 2 muestra los análisis de causa efecto, agrupando las causas que tienen el mayor impacto en los tiempos de cambio de moldes, identificando las variables críticas y estableciendo posibles soluciones. En la fase 3 se encuentran las propuestas de mejora, siendo la más representativa la aplicación del sistema SMED, logrando la estandarización de formatos y la creación del instructivo de cambio de moldes; finalizando con la presentación del resultado de la mejora. Además, se muestran los indicadores de desempeño del proceso para garantizar su monitoreo.

Page 14: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

12

1. EL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Desde el año 2013 los volúmenes en la compañía por ventas a Team y terceros ha presentado un aumento entre un 10% y un 15% anual, debido a que el producto de la empresa presenta una buena calidad en las referencias de preformas, hecho que es diferenciador en el mercado para este tipo de producto. Por esta situación, la compañía ha empezado a analizar dónde se pueden presentar mejoras dentro de sus procesos, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa de la planta.

La compañía para asegurar la eficiencia fabril en calidad, tiempo y forma, utiliza el indicador de Eficiencia Global Operacional (OEE), que se obtiene de la multiplicación de las variables de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad para monitorear la gestión de la planta. La Tabla 1 muestra el comportamiento de este indicador para los años 2013, 2014 y 2015, donde se observa una tendencia decreciente en la disponibilidad durante los años 2014 y 2015.

Tabla 1. Evolución del OEE Planta 2013, 2014 y 2015.

Fuente: Área de estadística Plásticos Team

De esta manera la compañía elabora el árbol de pérdidas como herramienta para identificar los procesos que afectan la disponibilidad calculada como: el tiempo de operación (tiempo programado – paradas no programadas – paradas programadas) sobre el tiempo programado, centrando el análisis en el año 2015. La Figura 1, muestra aquellos procesos que están generando oportunidades de mejora en términos de ahorros.

El árbol de pérdidas tiene dos ramas enfocadas en maquinaria y materiales, donde cada una consta de las variables disponibilidad, rendimiento y calidad, que componen el OEE. En la figura 1 se observa que la mayor oportunidad de mejora se encuentra en la disponibilidad de maquinaria, con una pérdida mensual estimada de $ 28.307.987 que está compuesta por: paradas inesperadas de equipo, paradas inesperadas de operación, paradas programadas planeadas y paradas rutinarias programadas.

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13

Figura 1. Árbol de Pérdidas Plásticos Team S.A.S.

Fuente: Área de Estadística, empresa Plásticos Team S.A.S.

Las paradas inesperadas de los equipos representan el 28% del total de pérdidas de la línea de preformas y las paradas rutinarias programadas que hacen referencia a los tiempos de cambio de moldes, ocupan el segundo lugar, con el 22% de esta pérdida.

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14

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la compañía Plásticos Team se tienen 4 áreas de producción: Inyección de preformas, inyecto soplado, convencional e IML, donde el proceso de inyección de preformas representa el 61% del volumen de la producción de la empresa.

Dado que la mayor participación de la producción se da en la línea de inyección de preformas, se analiza el comportamiento del OEE (Tabla 2), en el que se observa que la disponibilidad ha disminuido presentando correlación con el OEE general de la planta, motivo por el que se evaluaron las variables que la componen, determinando que las fallas de equipos son las que presenta el mayor impacto en la disponibilidad y en segundo lugar se presentan el cambio de producto o formato.

Tabla 2. Indicador OEE Línea de inyección de preformas.

Fuente: Área de Producción, empresa Plásticos Team S.A.S.

Al realizar el análisis de la información en Comité de Gerencia, se determinó que era difícil trabajar en las fallas de los equipos, puesto que éstos no se encontraban caracterizados, las máquinas presentan muchos componentes, el área de mantenimiento no tenía información sobre las averías más significativas y para abordar este problema se requería que primero se garantizaran las condiciones básicas de los equipos, lo que significaba realizar una inversión muy alta y la compañía no contaba con Cápex o inversión para hacer estas actividades. Es por ello que se aborda el cambio de producto o formato que se trata de la segunda causa que más impacto genera con una participación del 18%.

Actualmente el comportamiento del mercado influye sobre los cambios de producto o formato porque la compañía presenta un portafolio de productos muy diverso en la línea de preformas con 13 referencias y el área de preformas sólo cuenta con 3 máquinas inyectoras (GL 225, GL 300-1 y GL 300-2), lo que hace necesario realizar cambios con mucha más frecuencia.

2014 2015

87.21% 86.23%

98.35% 97.65%

97.37% 96.58%

83.51% 81.33%

Indicador de OEELinea de Inyección

de Preformas

DisponibilidadRendimiento

CalidadOEE

Page 17: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

15

Desde el área de planeación se tiene establecido que se debe producir por lo menos una referencia por mes, para evitar generar más cantidad de cambios que dependen de la demanda del mercado. Adicional a ello, la compañía tiene una restricción de almacenamiento de producto terminado, pues la capacidad de la bodega sólo cuenta con 1300 posiciones para toda la producción de la planta. Es por todo lo anterior que se hace necesario abordar el problema desde la reducción del tiempo de cada cambio de molde, para optimizar el proceso produciendo más unidades y poder cumplir con los pedidos de los clientes.

De acuerdo con la información suministrada por el área de costos de la compañía, el tiempo de cambio de producto o formato durante el periodo abril – diciembre 2015 equivale a 372,5 horas de parada, compuesto por tres tipos de cambio, donde el promedio ponderado teniendo en cuenta la participación de cada cambio es de 3,8 horas por cambio, como se observa en la tabla 3.

Tabla 3.Tiempo ponderado tipos de cambio de moldes

LINEA ESTANDAR REAL 2015

TIPO DE CAMBIO DE MOLDE PARTICIPACION HORAS X CAMBIO HORAS X CAMBIOVARIACIÓN REAL /

ESTANDAR

CORAZONES 21,4% 2,00 2,79 40%

SEMICOMPLETO 45,0% 2,17 4,28 98%

COMPLETO 33,6% 2,58 3,79 47%

TOTAL 2,27 3,80 Fuente: Área de Producción, empresa Plásticos Team S.A.S.

La línea estándar por tipo de cambio se determinó con base en los tiempos mínimos de cambio que se tenían registrados en los datos históricos analizados y de acuerdo con la información suministrada por el personal experto del área de moldes. Teniendo en cuenta la variación del estándar versus las horas de cambio del periodo (abril 2015 – diciembre 2015), se estimó la meta de reducción del tiempo de cambio en un 20%, dado que en el año 2015 se presentó la reestructuración del 70% del equipo de moldes, perdiendo de esta manera el Know How del área.

Page 18: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

16

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo reducir el tiempo de cambio de moldes en la línea de inyección de

preformas de la compañía Plásticos Team S.A.S.?

Page 19: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

17

2 JUSTIFICACIÓN

Día a día las compañías deben ser más eficientes para aumentar la competitividad y proveer con oportunidad los productos, atendiendo a la demanda de un mercado que pide mayor flexibilidad.

Plásticos Team S.A.S. es la compañía que provee diferentes productos en PET, Polipropileno y Polietileno a Team y a empresas terceras. En este sentido, la empresa ha identificado el comportamiento de la demanda tanto interna como externa, analizando cuáles son los productos con mayor representación en el mercado. De este análisis se pudo evidenciar que la línea de preformas es la que mayor participación ocupa, con un 61% dentro del portafolio de ventas de la compañía.

Dado que la estrategia adoptada por la compañía es aumentar los volúmenes de producción y no dejar de atender a clientes terceros, se hace esencial optimizar los tiempos muertos de la línea de preformas, principalmente el tiempo de cambio de moldes, pues representa el mayor tiempo que las máquinas permanecen detenidas, además por las variaciones del proceso de cambio, se presenta desperdicio, reproceso y producto no conforme. Trabajando en esta variable, se espera obtener una reducción de un 20% en el tiempo de cambio de molde, que genera una pérdida anual estimada de 79’496.910 COP. (ver detalle en la Tabla 7).

Además, con el desarrollo de este trabajo, se busca obtener los siguientes beneficios para la compañía:

Incremento de las tasas de trabajo de máquinas y de la capacidad productiva

Eliminación de los errores de preparación

Mejora de la calidad

Simplificación del área de trabajo

Reducción tiempo de preparación

Reducción de costes

Actitud de los operadores

Menor nivel de entrenamiento y requerimientos

Reducción de los plazos de fabricación

Eliminación de las esperas de proceso

Eliminación de las esperas de lotes

Incrementar la flexibilidad de la producción

Eliminación de las ideas preconcebidas

Page 20: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

18

3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL

Reducir en un 20 % el tiempo de cambio de moldes para incrementar el volumen de producción de la línea de preformas en la empresa Plásticos Team S.A.S. 3.1.1 Objetivos Específicos

Diagnosticar el estado actual del proceso y las variables críticas que incrementan el tiempo de cambio de molde y que impactan la disponibilidad del tiempo de las máquinas en la línea de preformas.

Diseñar acciones que conduzcan a reducir los tiempos de cambio de moldes en la línea de preformas.

Implementar la herramienta SMED para reducción del tiempo de cambio de moldes y evidenciar las mejoras de las acciones aplicadas

Page 21: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

19

4. MARCO REFERENCIAL

En este capítulo se encontrará en primera instancia el marco teórico definido por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991) como aquel que:

...ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, amplía el horizonte de estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema evitando desviaciones del planteamiento original, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad, inspira nuevas líneas y áreas de investigación y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.

En este sentido, en primer lugar, se expone el marco conceptual que abordará los principales conceptos que se mencionarán con mayor frecuencia en este trabajo. Luego, el marco teórico de este trabajo presenta las filosofías Lean Manufacturing, Six Sigma y su interrelación. En tercera medida, se presenta el Estado del Arte que de acuerdo con (Molina Montoya, 2005) “es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de un área específica”, donde para esta investigación se consultaron 7 estudios enfocados en la Manufactura Esbelta, y finalmente se encontrará el marco contextual en el que se presenta la empresa objeto de estudio.

4.1. MARCO CONCEPTUAL

Debido a que la investigación tiene como objetivo “Reducir en un 20 % el tiempo de cambio de moldes para el incremento de la producción de la línea de preformas” y al constituir un caso de estudio, se hace necesario definir los conceptos que se utilizarán a lo largo de este trabajo como se presenta a continuación: Según (Carbonell, 2013) las Operaciones/actividades internas son aquellas que se deben realizar con la máquina parada y las Operaciones/actividades externas son las que pueden realizarse con la máquina en funcionamiento.

El libro CSSGB PRIMER (Quality Council of Indiana, 2014), presenta los conceptos de Capacidad de Proceso, Gráficos de control, Project Charter y SIPOC, que se definen a continuación:

CAPACIDAD DE PROCESO: Es un patrón predecible de comportamiento estadísticamente estable, en el cual las causas aleatorias de variación son comparadas con las especificaciones de ingeniería.

Page 22: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

20

Los índices de capacidad más útiles y utilizados son Cp, que compara el ancho del proceso contra el ancho de las especificaciones del cliente, para ver si el proceso cabe dentro de las especificaciones del cliente. Sin embargo, el índice Cp no tiene en cuenta si el proceso está centrado dentro de los límites de especificación del cliente, para eso existe el índice Cpk, que no solo mira que el proceso sea suficientemente angosto, sino también que este centrado.

GRÁFICOS DE CONTROL: son las herramientas más poderosas para analizar la variación en la mayoría de los procesos –ya sean de manufactura o administrativos-. Los gráficos de control fueron originados por Walter Shewhart a mediados de los 1920s.

Los gráficos de control que utilizan datos variables son gráficos de líneas que muestran un dibujo dinámico del comportamiento del proceso. Los gráficos de control requieren de aproximadamente 25 subgrupos racionales con un tamaño de 4 o más por subgrupo para calcular los límites de control superior e inferior, pero requieren solamente de subgrupos pequeños en forma periódica o Xs para continuar monitoreando el proceso. Los gráficos de control para datos de atributos requieren 25 o más subgrupos para calcular los límites de control.

PROJECT CHARTER: un elemento crítico al establecer un equipo de trabajo es el desarrollo y aceptación de la declaración (charter) de proyecto. Un charter es un documento escrito que define la misión del equipo, el alcance de la operación, los objetivos, el tiempo de ejecución y las consecuencias. Los charters pueden ser desarrollados por la alta gerencia y presentados a los equipos, o los equipos pueden crearlos y presentarlos a la alta gerencia. De cualquier forma, el aval de la alta dirección es un factor crítico para darle al equipo la dirección y el apoyo que requiere para ser exitoso. Deben tener la autoridad, el permiso, y la bendición de los niveles gerenciales necesarios para operar, realizar investigaciones, considerar e implementar cualquier cambio que se necesita para lograr los resultados esperados.

El charter inicia enunciando el propósito. Es una declaración es uno o dos renglones que explica por qué se ha formado el equipo. La declaración de propósito debe apoyar y estar alineada con la visión y misión de la organización. El charter debe además identificar los objetivos que el equipo debe alcanzar.

SIPOC: es un mapa de proceso de nivel general. Es un acrónimo que significa, por sus siglas en inglés, Proveedores (Suppliers), Entradas (Inputs), Proceso (Process), Salidas (Outputs), y Clientes (Customers). Está diseñado para ser un despliegue de alto nivel del proceso con 4 a 7 pasos.

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Este enfoque permite a los miembros del equipo ver el proceso de una forma consensuada.

A su vez, se presentan los pasos de la herramienta DMAIC con los aspectos relevantes de la metodología. En el libro CSSGB PRIMER (Quality Council of Indiana, 2014) también se expone que cada paso en el proceso cíclico DMAIC es necesario para asegurar los mejores resultados posibles de los proyectos six sigma:

Definir el cliente, sus requerimientos críticos para la calidad (CTQ), y el proceso central de negocio involucrado.

Definir quiénes son los clientes

Definir los requisitos de los clientes y sus expectativas

Definir los límites del proyecto – el inicio y final del proyecto

Definir el proceso a ser mejorado mediante el desarrollo del mapa del flujo de proceso.

Medir el desempeño del proceso de negocio involucrado.

Desarrollar un plan de recolección de datos para el producto o proceso

Recolectar los datos de muchas fuentes para determinar el estado actual

Recolectar los resultados de las encuestas de los clientes para determinar las brechas

Analizar los datos recolectados y el mapa del proceso para determinar las causas de los defectos y las oportunidades de mejoramiento.

Identificar brechas entre el desempeño actual y el desempeño meta

Priorizar a las oportunidades de mejoramiento

Identificar las fuentes excesivas de variación

Identificar los procedimientos estadísticos objetivos y los límites de confianza

Mejorar el proceso meta mediante el diseño de soluciones creativas para corregir y prevenir problemas.

Controlar las mejoras para mantener el proceso en el nuevo curso

Evitar volver al método anterior de hacer las cosas

Desarrollar un plan de monitoreo continuo

Institucionalizar las mejoras mediante modificaciones del sistema

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Adicional a ello, la compañía Plásticos Team tiene un Diccionario de Pérdidas de TPM en donde se presentan las siguientes definiciones:

CÁPEX: es la cantidad de dinero gastado en la adquisición o mejora de los bienes de capital (edificios, maquinaria, equipos y vehículos) de una empresa

PARADAS INESPERADAS DE LOS EQUIPOS: es la pérdida de funcionalidad de un equipo o componente (avería)

PARADAS INESPERADAS DE OPERACIÓN: son los tiempos requeridos para ajustar la calidad del producto en una máquina.

PARADAS PROGRAMADAS (PLANEADAS): es el tiempo en que la máquina no está programada para producir, debido a decisiones de la compañía (mantenimiento preventivo, ensayos y pruebas, reuniones, capacitaciones, falta de insumos, simulacros, etc.)

PARADAS RUTINARIAS PROGRAMADAS: es el tiempo total utilizado para realizar cambios para el cumplimiento del programa de producción, también se incluyen los tiempos necesarios para arrancar la máquina (ajustes después del cambio de moldes).

4.2 MARCO TEÓRICO

Al estudiar el tema de mejoramiento de procesos, es importante remontarse al área de conocimiento de la que subyace, es por ello que a continuación se presentarán los fundamentos teóricos de la manufactura esbelta o Lean Manufacturing, así como de la filosofía Six Sigma y la relación entre ellas.

4.2.1 DEFINICIÓN DE LEAN MANUFACTURING

Para definir el término de Lean Manufacturing, se elige la definición presentada por (Padilla, 2010) que la precisa como un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota que sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía industrial, independientemente de su tamaño. El objetivo es minimizar el desperdicio. Este conjunto de técnicas incluye el Justo A Tiempo, pero se comercializó con otro concepto, con el de minimizar inventarios, y no es ese el objetivo, es una técnica de reducción de desperdicios, ya sea inventarios, tiempos, productos defectuosos, transporte, almacenajes, maquinaria y hasta personas. Otras herramientas que utiliza el Lean Manufacturing son el

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Kaizen (mejoramiento continuo) y el Poka Yoke (a prueba de fallos). Estas técnicas se están utilizando para la optimización de todas las operaciones, no solo inventarios, para obtener tiempos de reacción más cortos, mejor atención, servicio al cliente, mejor calidad y costos más bajos. Al disminuir los desperdicios, se incrementa la productividad. De la misma manera, (González Correa, 2007), la presenta como una filosofía enfocada a la reducción de desperdicios. Es un conjunto de herramientas que ayudan a la identificación y eliminación o combinación de desperdicios (muda), a la mejora de la calidad y a la reducción del tiempo y del costo de la producción. Algunas de estas herramientas son la mejora continua (kaizen), métodos de solución de problemas como 5 porqués y sistemas a prueba de errores (poka yokes). En un segundo enfoque, se considera el flujo de producción (mura) a través del sistema y no hacia la reducción de desperdicios. Algunas técnicas para mejorar el flujo son la producción nivelada (reducción de muri), kanban o la tabla de heijunka. Para (Arrieta Posada, 2007), la clave de los sistemas Lean Manufacturing es lograr que quienes administran la producción trabajen de una manera sistémica, organizada e integrada, aplicando técnicas de mejoramiento continuo de procesos productivos para disminuir y eliminar el desperdicio. 4.2.2 INTRODUCCIÓN A SIX SIGMA Para (George, Rowlands, & Kastle, 2003), Six Sigma es una iniciativa de mejoras que utiliza datos para eliminar cuellos de botella y problemas en los procesos. También se le llama motor de mejoras, ya que ofrece a su organización y a sus empleados una nueva caja de herramientas con procedimientos y roles que, una vez implementados, pueden generar un resultado continuo y mejor. El sistema Lean Six Sigma ayuda a las compañías a tener éxito en un mundo donde los clientes esperan la rápida entrega de bienes de alta calidad a un costo muy bajo. Así mismo, (Thomsett, 2004) afirma que el enfoque Six Sigma, se esfuerza por impulsar la calidad del producto o servicio para acercarse lo más posible a la perfección. Adoptar Six Sigma quiere decir que una compañía ha decidido trabajar para alcanzar la meta de tener en promedio sólo 3.4 defectos por cada millón de artículos producidos. Presenta el ejemplo de una aerolínea que maneja un millón de piezas de equipaje y se equivoca en la ruta de sólo tres o cuatro: es un porcentaje de calidad de 99.9997. Six Sigma es una filosofía de gestión y una metodología dirigida a mejorar los resultados empresariales. La piedra angular de Six Sigma es la idea de que los procesos de negocio deben ser consistentes, predecibles y confiables. Muchas empresas miden el rendimiento basado en promedios,

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pero el promedio no es una métrica aceptable. No refleja la experiencia real de las personas que dependen del proceso. Lo que los clientes de negocios desean es un rendimiento consistente y predecible. La consistencia y la previsibilidad permiten que varios procesos empresariales sucedan a tiempo, cada vez. (Snee & Hoerl, 2002). 4.2.3 LEAN SIX SIGMA

De acuerdo con (Añaguari y Miluska, 2016), el enfoque Lean debe preceder y coexistir con la aplicación de los métodos Six Sigma. El Lean proporciona estabilidad y repetibilidad en muchos procesos básicos. Una vez que los procesos son estables, gran parte de la variación debida a la intervención humana desaparece, y así, los datos recogidos para apoyar las actividades de Six Sigma son datos mucho más fiables y precisos.

La mayoría de los ejecutivos supone que la calidad y la velocidad de producción son inversamente proporcionales, pero no es así. Lean Six Sigma muestra que la aceleración puede verdaderamente, mejorar la calidad. Además, al simplificar los procesos organizacionales con Lean Six Sigma, se benefician tanto los tiempos de respuesta como la calidad. “Lean” significa maximizar la velocidad del proceso. Como método de mejora en los negocios, ofrece herramientas para analizar flujos de trabajo, determinar la causa de atrasos, medir y eliminar la complejidad. Elimina cualquier proceso que no agregue valor. Six Sigma tiene un enfoque distinto, considera un defecto como una oportunidad para mejorar, y afirma que los clientes definen los defectos. Un defecto es creer que su proceso es excelente cuando su cliente dice que el resultado es defectuoso. La variación causa defectos. (George M., 2002)

4.2.3.1 Integración de Lean y Six Sigma

Según (George M., 2002) en su libro Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Speed, Lean Six Sigma es una metodología que maximiza el valor de los grupos de interés mediante la consecución de mejores ratios en la satisfacción del cliente, costes, calidad, velocidad de proceso y capital invertido.

De esta manera, la integración de Lean y Six Sigma se requiere debido a que:

•Lean no puede hacer que un proceso esté bajo control estadístico. •Six Sigma por sí solo no puede mejorar simultáneamente la velocidad del proceso y reducir la inversión de capital.

Otros autores coinciden que ambos enfoques contienen una gama de herramientas y técnicas que se complementan y refuerzan,

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adicional a ello, en los proyectos, la combinación de Lean y Six Sigma pueden brindar notables resultados y convertirse en el más poderoso motor disponible para la creación de valor sostenible. Aunque continúan siendo filosofías distintas, la integración de Lean y Six Sigma, ha creado un enfoque que es más flexible y aplicable a la hora de abordar retos empresariales. (Shaffie & Shahbazi, 2012). Acorde con (Jugulum & Samuel, 2008), la adopción y mezcla de estos dos enfoques no está exenta de problemas. Por un lado, cuando se mejora la velocidad de los procesos, la calidad o los costos pueden verse dañados. Por otra parte, cuando se reducen los defectos y se mejora la calidad podrían incrementarse los costos, reducirse la velocidad de los procesos o degradar el medio ambiente. La clave de la integración de estas dos metodologías en un solo enfoque es hacer las cosas más rápidas, más baratas, más seguras y más ecológicas.

Al revisar la literatura de la integración de las dos filosofías, se concluye que las dos van de la mano, pues la velocidad y la calidad están a menudo vinculadas. Si se examinan los cuellos de botella y los atrasos de producción, se observará que casi siempre producen defectos. Lean Six Sigma tiene una razón de ser: llegar a la excelencia en poco tiempo, acelerar la velocidad de los proyectos de mejora y atacar los costos de la complejidad.

En la Tabla 4 se presenta la sinergia de Lean y Six Sigma, establecida por (Pzydek, 2003)

Tabla 4. Sinergia de Lean y Six Sigma

Fuente: Adaptación de The Six Sigma Handbook (Pzydek, 2003)

Lean Seis Sigma

-Metodología establecida para mejoras -Despliegue de una metodología de políticas

-Centrado en la cadena de valor hacia el cliente-Medición de requerimientos del cliente y gestión de

funciones cruzadas

-Aplicación basada en proyectos -Habilidades de administración de proyectos

-Entender las condiciones actuales -Descubrimiento del conocimiento

-Recoger datos del producto y de la producción -Herramientas de recolección y análisis de datos

-Diseño actual y flujo de documentos -Mapeo de procesos y diagramas de flujo

-Medir el tiempo del proceso-Herramientas y técnicas de recolección de datos y control

estadístico de procesos (CEP)

-Calcular la capacidad del proceso y el Takt time -Plan de control de procesos

-Crear hojas de combinación de estándares de proceso-Diagrama causa-efecto, Análisis de Modo y Efecto de

fallas (FMEA)

-Evaluar opciones -Habilidades de trabajo en equipo

-Planificar nuevos diseños -Métodos estadísticos para la comparación válida

-Poner a prueba para confirmar la mejora

-Reducir tiempos de ciclo, defectos de productos, tiempos de

recambio, fallos de equipo, etc.

-Siete herramientas estadísticas, siete herramientas de

control de calidad, diseño de experimientos

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Una vez presentadas las filosofías marco del sistema que se va a desarrollar en este trabajo, se define el SMED, detallando cada una de las etapas de aplicación, que servirán de guía para la aplicación del proyecto en la línea de preformas de la compañía objeto de estudio.

4.2.4 SISTEMA SMED

El concepto de SMED fue bautizado por (Shingo, 1993) como “Cambio de útiles en menos de diez minutos” o single-minute Exchange of die y su utilización se ha extendido ahora a compañías por todo Japón y el mundo.

El desarrollo del concepto SMED llevó diecinueve años y fue la culminación de la visión cada vez más profunda de los aspectos teóricos y prácticos de las mejoras en la preparación de máquinas y los cambios de útiles. Los toques finales fueron estimulados por los requerimientos de Toyota Motor Company de reducir el tiempo de preparación de una prensa de 2000 toneladas de cuatro horas a 90 minutos. Shingo afirma que el SMED está basado en la teoría y años de experimentación práctica. Es una aproximación científica a la reducción del tiempo de preparación de máquinas que puede ser aplicada en cualquier fábrica y cualquier máquina.

El autor presenta los pasos básicos del sistema SMED y cada una de las etapas:

PASOS BÁSICOS EN EL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN

Se piensa generalmente que los procedimientos de preparación son muy variados, dependiendo del tipo de operación y del tipo de equipo empleado. Sin embargo, si se analizan esos procedimientos desde un punto de vista diferente, se puede observar que todas las operaciones comprenden una determinada secuencia.

La Tabla 5 presenta los pasos de un proceso de preparación de máquinas por proporción de tiempo.

Tabla 5. Pasos en un proceso de preparación de máquinas

Operación Proporción de Tiempo

Preparación, ajustes post-proceso y verificación de materiales,

herramientas, troqueles y plantillas, calibres etc.30%

Montar y desmontar herramientas etc. 5%

Centrar, dimensionar y fijar otras condiciones 15%

Producción de piezas de ensayo y ajustes 50% Fuente: Adaptado de Una Revolución en la Producción: el sistema SMED.

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Preparación, ajuste post-proceso, comprobación de materiales, herramientas, etc. Este primer paso sirve para asegurarnos de que todos los componentes y herramientas están donde deben y funcionando correctamente. También se incluyen en este paso el periodo en el cual todos ellos, tras el anterior proceso, se retiran y guardan, se limpia la maquinaria, etc.

Montaje y desmontaje de cuchillas, herramientas, etc. Se incluye aquí la retirada de piezas y herramientas después de concluido un lote, y la colocación de las necesarias para el siguiente.

Medidas, montajes y calibraciones. Este paso comprende todas las medidas y calibraciones necesarias para realizar una operación de producción, como centrado, dimensionado, medición de presión y temperatura, etc.

Pruebas y ajustes. En estas etapas, los ajustes se efectúan tras realizar una pieza de prueba. Los ajustes serán tanto más fáciles cuanto mayor sea la precisión de las medidas y calibraciones del aparato anterior.

La frecuencia y duración de las pruebas y ajustes dependen de la habilidad del ingeniero de preparación. La mayor dificultad de una operación de preparación estriba en el correcto ajuste del equipo, y la gran proporción del tiempo empleado en las pruebas deriva de los problemas de ajuste. Si se quiere facilitar y reducir las pruebas y ajustes, el procedimiento más efectivo es incrementar la precisión de las mediciones y calibraciones realizadas en la etapa precedente.

MEJORA DE LA PREPARACIÓN: ETAPAS CONCEPTUALES

Etapa preliminar: No están diferenciadas las preparaciones interna y externa: En las operaciones de preparación tradicionales, se confunde la preparación interna con la externa y lo que puede realizarse externamente se hace internamente, permaneciendo, como consecuencia, las máquinas paradas, durante grandes períodos de tiempo. Al planificar cómo llevar a la práctica el sistema SMED, se deben estudiar en detalle las condiciones reales de la fábrica.

Un análisis de producción continúo llevado a cabo con un cronómetro es probablemente el mejor enfoque. Este tipo de análisis, sin embargo, consume tiempo y precisa habilidad.

Otra posibilidad es el estudio del trabajo por muestras. El problema que plantea esta opción es que las muestras sólo son precisas con procesos muy repetitivos. El estudio puede no ser válido si sólo se repiten unas pocas acciones.

Una tercera vía la constituyen las entrevistas a los trabajadores de la fábrica.

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Un método aún mejor lo constituye la grabación en video de la operación de preparación completa. Esto es extremadamente efectivo si el video se muestra a los trabajadores inmediatamente después de terminar la operación. Si se les proporciona la oportunidad de expresar sus opiniones, a menudo aparecerán ideas y matices útiles que en muchas ocasiones se pueden aplicar inmediatamente.

Aunque algunos consultores aboguen por los análisis de producción continuos como vía para mejorar la preparación de máquinas, la realidad muestra que la observación informal y las conversaciones con los trabajadores, son, a menudo, suficientes.

1) Etapa: Separación de la preparación interna y externa

El paso más importante en la realización del sistema SMED es la diferenciación entre la preparación interna y externa. Todo el mundo está de acuerdo en que la preparación de piezas, el mantenimiento de los útiles y herramientas y operaciones análogas no se deben hacer mientras la máquina está parada. Sin embargo, sorprendentemente, esto ocurre con frecuencia.

Si se hace un esfuerzo científico para tratar la mayor parte posible de la operación de preparación como externa, el tiempo necesario para la preparación interna – realizada mientras la máquina no funciona – se reducirá usualmente entre un 30 y un 50%. El dominar la distinción entre preparación interna y externa es el pasaporte para alcanzar el SMED.

2) Etapa: Convertir la preparación interna en externa

Esta etapa comprende dos conceptos importantes:

Reevaluación de operaciones para ver si algunos pasos están erróneamente considerados como internos.

Búsqueda de formas para convertir estos pasos en externos

Algunas operaciones que ahora se llevan a cabo como preparación interna pueden a menudo ser convertidas en externas al examinar su verdadera función. Es extremadamente importante adoptar nuevos puntos de vista que no estén influenciados por viejas costumbres.

3) Etapa: Perfeccionar todos los aspectos de la operación de preparación

Aunque el nivel de los diez minutos se puede alcanzar algunas veces simplemente convirtiendo la preparación interna en externa, no es así en la mayoría de los casos. Esta es la razón por la cual se debe concentrar esfuerzos para perfeccionar todas y cada una de las operaciones elementales que constituyen las preparaciones interna y externa.

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4.3 ESTADO DEL ARTE

Cuando se abordan e investigan temas relacionados con las herramientas de mejoramiento de Manufactura Esbelta y Six Sigma, se han encontrado una serie de estudios que se presentan en la tabla 6., relacionados con el sistema SMED y metodología DMAIC.

Tabla 6. Estudios relacionados con el Sistema SMED y metodología DMAIC

Fuente: Elaboración propia

AUTOR Y FECHA TÍTULO DEL ESTUDIO PRINCIPALES ELEMENTOS ENCONTRADOS

Gil, Sanz, de Benito

& Galindo (2012)Definición de una metodología para una

aplicación práctica del SMED

Este artículo presenta la metodología SMED, se describe brevemente cada

una de las etapas que la componen y evalúa los resultados más importantes

de su aplicación en diversas empresas nacionales e internacionales

principalmente del sector de plásticos y litográfico. Los autores concluyen

que se trata de una metodología fácil de aplicar, que responde a las

necesidades y condicionantes reales de las empresas, y en la que los

empleados aprenden haciendo, ya que se pone como modelo de estudio una

situación real.

García (2013)

Implementación de la metodología

SMED para la reducción de tiempos de

alistamiento y limpieza en las líneas de

producción 921-1, 921-2 y 921-3 de una

planta farmacéutica de la ciudad de Cali

En este proyecto establece la implementación de la metodología SMED

para lograr la reducción de tiempos de alistamiento y limpieza de las

máquinas pertenecientes a las líneas de producción 921-1, 921-2 y 921-3.

Se parte de un análisis previo de los tiempos actuales para determinar las

causas de las pérdidas de tiempo para posteriormente diseñar las acciones

correctivas necesarias. Luego se define tanto el equipo de trabajo como el

plan de acción a implementar con sus actividades correctamente definidas y

los responsables de cada una de ellas. Entre las diferentes actividades

planteadas se cambiaron algunos alistamientos internos por externos,

contratación de un pre-alistador quien servirá de apoyo al operario en el

alistamiento y la limpieza, organizar los elementos de una forma

visualmente fácil de entender para el pre-alistador y el operario de máquina

y además capacitar a los miembros vinculados al equipo que no contaban con

el conocimiento necesario de la metodología. Finalmente se diseñó el modo

de implementación y evaluación del proyecto con el fin de estandarizar cada

una de las actividades para generar una disciplina en la organización.

Sarango y Abad

(2001)

Implantación del sistema SMED en un

proceso de impresión Flexográfica

En este trabajo de investigación se presenta la implementación del Sistema

SMED en el proceso de impresión Flexográfico de la compañía Expoplast

C.A., para lo cual antes de desarrollar los principios de SMED en el proceso

seleccionado, los autores realizaron un estudio de tiempos con la finalidad

de conocer el estándar actual y poder compararlo con el obtenido una vez

implantado el SMED, demostrando los beneficios integrales de este sistema

de mejora continua.

El contenido de este proyecto describe los lineamientos seguidos para

implementar el sistema SMED en la impresión flexográfica, perteneciente a

la película de polietileno, describiendo los demás procesos del área de

producción. Se inicia con la fundamentación teórica para la aplicación del

estudio de tiempos y el SMED; luego se realiza un análisis de los resultados

obtenidos una vez aplicadas estas herramientas con el fin de comprobar las

mejoras alcanzadas.

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Tabla 6. Estudios relacionados con el Sistema SMED y metodología DMAIC (Continuación)

Fuente: Elaboración propia

AUTOR Y FECHA TÍTULO DEL ESTUDIO PRINCIPALES ELEMENTOS ENCONTRADOS

Arrieta (2006)

Interacción y conexiones entre las

técnicas 5s, SMED y Poka Yoke en

procesos de mejoramiento continuo

En este artículo se realiza una presentación general del concepto de

manufactura esbelta (lean manufacturing), su funcionamiento y

características; el soporte que a este sistema otorgan tres de las técnicas de

mejoramiento continuo de procesos productivos (las 5S, los sistemas

SMED y los sistemas Poka Yoke), y un procedimiento recomendado para

iniciar procesos de mejoramiento continuo en las empresas. Luego de

describir la forma como estas tres técnicas se relacionan entre sí, se

concluye que cuando en un proceso productivo se implementa una de ellas

se implementan a la vez las otras dos, dadas las interrelaciones existentes

entre sus etapas constitutivas. La interacción entre las técnicas mencionadas

se ilustra a partir de sus puntos de coincidencia, evidentes cuando cada una

se desglosa en sus etapas y pilares de implementación.

Valenzuela &

Palacios (2010)

Reducir el tiempo de preparación

utilizando el sistema SMED en una

máquina de producción por medio de la

metodología DMAIC.

En este artículo se presenta un caso aplicado de mejoramiento de proceso a

través del sistema SMED utilizando la metodología DMAIC. El proyecto se

llevó acabo en la máquina A del área de enchaquetado de una empresa,

logrando reducir un 50% el tiempo de preparación y una mejora en

producción proyectada a doce meses de 2132590 pesos; además de

reducción en costos ocultos por menos movimientos de material resultando

en mayor tiempo productivo disponible. En este estudio se concluye que si

las empresas desean incrementar flexibilidad, aumentar su productividad y

reducir su inventarios de material, resulta crítico reducir tanto los tiempos

de cambios de herramientas, como las preparaciones de máquinas,

sobretodo por las condiciones actuales del mercado que demandan una gran

variedad de modelos en cantidades menores a las históricas.

Barcia & Cordova

(2009)

Mejoramiento de la Operación de

Preparación de Máquinas Cortadoras de

Bobinas de Acero “Slitters” en una

Empresa Metalmecánica por Medio del

Sistema SMED

El objetivo de este estudio es desarrollar una metodología para el

mejoramiento de la preparación de Slitters en un proceso de producción de

flejes por medio del sistema SMED (Single Minute Exchange of Die). El

término SMED se refiere a la teoría y técnicas para realizar preparaciones

en menos de diez minutos. La metodología estuvo enfocada en el Sistema

SMED, la cual está formada por tres etapas precedidas por una fase

preliminar de familiarización y análisis de la preparación.

Durante el trabajo, se realizó un análisis detallado de la preparación; con

estudios de tiempos, diagrama de flujos, gráficos de Pareto y de actividades

múltiples, entre otros. Con esto, se consiguió determinar los diferentes

problemas que poseía la preparación. Asimismo, acorde al progreso del

estudio se procedió a desarrollar cada una de las mejoras, donde se hacia una

breve explicación teórica, señalando su función y utilidad para contrarrestar

el efecto de los problemas. Finalmente, en función de las mejoras

propuestas se estimó primero las reducciones del tiempo que generarían

cada una de ellas sobre la preparación, para posteriormente estimar los

ahorros y la inversión requerida para la ejecución de las mejoras, justificada

mediante la evaluación económica.

Crua & Baddi (2004)SMED: El camino a la flexibilidad total

(SMED: The road to total flexibility)

Este artículo presenta la metodología SMED (Cambio de partes en un dígito

de minuto) como una alternativa hacia la flexibilidad total, la cuál se

propone como una herramienta vital de competencia ante las condiciones

del mercado existentes. Se explican los pasos a seguir para implementar la

herramienta y se presenta un caso de estudio en el cuál la herramienta fue

aplicada exitosamente, identificándose como la decisión determinante en la

reducción del tiempo de ciclo por cambios de modelo, incrementando así la

eficiencia del sistema de manufactura. Se concluye que las empresas

requieren implementar diferentes estrategias, tales como: 1) disminuir

costos de producción, 2) incrementar la calidad, e 3) incrementar la

flexibilidad y tiempo de respuesta.

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4.4 MARCO CONTEXTUAL

Plásticos Team S.A.S. es una empresa colombiana que nació en Caloto, Cauca en 1996 y que desde 1999 hace parte de una de las compañías productoras de aceites y grasas vegetales en Colombia. Hoy producen a diferentes industrias preformas en PET, asas, envases y tapas en polietileno y polipropileno como se muestra en la Figura 2, para abastecer de insumos a TEAM, así como para venderlos en el mercado nacional.

Esta compañía desarrolla productos elaborados en las técnicas de inyección, inyecto-soplado, inyección convencional e IML (In Mold Labeling), utilizando una maquinaria de alta tecnología, que sumada al talento humano y al alto compromiso con la calidad, inocuidad y con el medio ambiente, generan productos que garantizan la satisfacción de los clientes.

Figura 2. Esquema de elaboración de asas, tapas, empaques de pared delgada, preformas y envases

Fuente: Área de producción Plásticos Team S.A.S.

Se fabrican preformas, tapas, asas y vasos de pared delgada, pigmentadas en diversos colores.

Preformas en PET con pesos de 9, 15, 18, 20, 23, 26.9, 30.2, 34 grs, con terminado PCO 28.

Preformas en PET con pesos de 50, 68, 74 y 78 grs con terminado PCO 38.

Tapas plásticas en polipropileno y polietileno con terminado PCO 28 y 38 mm con liner EVA y tapa 60 mm con liner de poliestireno.

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Empaques de pared delgada con tecnología de etiquetado en molde IML (In Mold Labeling).

El área que abordará este proyecto será Inyección de Preformas, la cual consta de 3 máquinas Inyectoras de PET (Figura 3), que dependiendo de su tonelaje se instalan los diferentes moldes que tiene la compañía. Inyectora GL 225: moldes de 18 y 20 grs con 32 cavidades Inyectora GL 300 – 1: moldes de 9, 11, 23, 27, 30 y 34 grs con 48 cavidades. Inyectora GL 300 – 2: moldes de 15, 19 grs con 48 cavidades y 50, 68, 74 y 78 grs con 32 cavidades. Figura 3. Layout Plásticos Team S.A.S.

Fuente: Área de proyectos empresa Plásticos Team

Dependiendo de la referencia que se vaya producir, la compañía ha establecido 3 tipos de cambio de moldes clasificados en Completo, Semicompleto y Corazones, y que a su vez presentan diferentes tipos de actividades que se describen a continuación:

4.4.1 Cambio de molde completo

En este cambio de referencia se realizan las siguientes actividades: 1. cambio de boquilla del cañón al molde 2. cambio de canal caliente y de placa de cavidades 3. cambio de robot para extracción de la preforma 4. cambio de placa móvil (corazones y formadores)

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5. cambio de topes

1. cambio de la boquilla

Tener las temperaturas prendidas de la maquina 250 a 295°C

Utilizar una llave de 10 mm para soltar los tornillos que aseguran la boquilla

Retirar la boquilla y montar la nueva boquilla de inyección

Realizar ajuste de boquilla de inyección

2. cambio de canal caliente y placa de cavidades Para realizar el cambio de la placa fija:

Drenar las mangueras de flujo de agua

Asegurar el molde con cáncamo y puente grúa

Soltar tornillos para retirar el canal caliente con la placa de cavidades

Retirar el canal caliente

3. Cambio de robot para la extracción de la preforma

Drenar mangueras de agua

Asegurar el robot con lo cáncamos y puente grúa

Retirar tornillos de sujeción del robot con una llave Allen 10 mm

Retirar el robot

Montar el nuevo robot

Ajustar y realizar alineación del robot

Colocar mangueras de agua, vacío, expulsión mecánica

4. Cambio de placa móvil (formadores y corazones)

Se realiza drenaje de las mangueras de refrigeración

Retirar tornillos de vástagos de expulsión

Ajustar cáncamo y asegurar con el puente grúa

Retirar tornillos de sujeción de la placa

Retirar placa

Montar placa

Alinear placa respecto a la placa fija

5. Cambio de topes

4.4.2 Cambios de moldes semi completos

En los cambios de referencia semi completos no se realiza el cambio de boquilla ni de canal caliente, pero sí se cambia la placa de cavidades que está soportada por el canal caliente. Las actividades realizadas durante este cambio se presentan a continuación:

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Se realiza el cambio de robot

Se cambia la placa móvil (corazones y formadores)

4.4.3 Cambio de corazones

En este tipo de cambio se utilizan los machos como pieza que se cambia, de la siguiente forma:

Drenaje de la placa móvil

Se retiran tornillos de barras expulsoras

Se cierra el molde en ajuste de molde

Se deja la placa de formadores pegada a la placa de cavidades

Se abre nuevamente la placa móvil

Con el cáncamo asegurado por el puente grúa sujetar la placa

Retirar tornillos de placa

Retirar la placa de corazones

En el taller de moldes, realizar cambio de los corazones o machos

Luego realizar el procedimiento de montaje

Realizar alineación de formadores de rosca

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35

5. METODOLOGÍA

En este apartado se describirán el método, las técnicas a utilizar en el trabajo de investigación y se hará una presentación de las fases de acuerdo al fenómeno estudiado. Todo ello para presentar un proceso estructurado del objetivo de este estudio.

5.1 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de investigación que se utilizará será descriptivo, de acuerdo con (Ramírez, s.f.) “tiene el propósito de explicar un fenómeno especificando las propiedades importantes del mismo, a partir de mediciones precisas de variables o eventos, sin llegar a definir cómo se relacionan éstos”, Este estudio pretende observar y describir el comportamiento del proceso de moldes en la línea de preformas para la mejora de la disponibilidad, basado en la metodología de mejora DMAIC. 5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

“El estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios” Yin (1989, citado en Martínez (2006). “Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos” Chetty (1996, citado en Martínez (2006).

Es por lo anterior que, para esta investigación, la metodología utilizada será la cualitativa y el método constituye un estudio de caso, buscando alinear uno de los objetivos estratégicos del tablero de mando en la perspectiva de procesos de la compañía que es el OEE en su variable disponibilidad a través de herramientas de análisis de Lean y Six Sigma.

5.3 TÉCNICAS Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN

En este estudio se utiliza la técnica de observación participante directa, dado que el investigador hace parte de la empresa y del grupo objeto de estudio y las fuentes usadas serán primarias a través de instrumentos como entrevistas a los líderes y a los integrantes del equipo de moldes, evaluaciones y seguimiento de formatos de cambio de moldes, así como fuentes secundarias como las bases de datos de registros de cambio de moldes, libros de metodología SMED y Lean Six Sigma, revistas, artículos de metodología

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36

DMAIC, trabajos y estudios sobre la implementación de herramientas de mejoramiento de procesos.

5.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación, se define cada fase de acuerdo con las necesidades que presenta la organización y siguiendo la metodología DMAIC:

Fase 1: Para alcanzar el primer objetivo específico, se hará uso de las herramientas Definir y Medir de la siguiente manera:

Definir el proceso a ser mejorado mediante el desarrollo del mapa del flujo de proceso.

Definir los límites del proyecto (inicio y final del proyecto) a través de matriz ES/NO ES

Definir los requerimientos críticos para la calidad CTQ del cliente

Recolectar los datos de tiempos de cambio de moldes para determinar el estado actual del proceso.

Revisión de la data de cambios de moldes para el año 2015.

Fase 2: Con el fin de lograr el segundo objetivo específico, en esta fase se utilizará el paso Analizar de DMAIC, establecido como se encuentra a continuación:

Identificar variables críticas del cambio de moldes que impactan la disponibilidad de la línea de preformas a través de herramientas de análisis como el diagrama causa efecto.

Determinar las causas raíces a través de técnica de 5 Por qué y análisis de impacto/esfuerzo.

Fase 3: El tercer objetivo específico se alcanzará a través de los pasos Mejorar y Controlar, con las siguientes actividades:

Diseñar el instructivo y estandarización de formatos de cambio de moldes

Definición de roles de los técnicos de moldes.

Aplicación herramienta SMED.

Medir el tiempo real del nuevo cambio e impacto de la mejora.

Verificación de la aplicación de los procedimientos de cambio a través de indicadores de desempeño del proceso.

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En la figura 4 se resume lo descrito anteriormente.

Figura 4. Interrelación de los objetivos específicos y las fases metodológicas

OBJETIVOS ESPECIFICOS FASES

Diagnosticar el estado actual delproceso y las variables críticas queincrementan el tiempo de cambio demolde y que impactan ladisponibilidad del tiempo de lasmáquinas en la línea de preformas.

Diseñar acciones que conduzcan areducir los tiempos de cambio demoldes en la línea de preformas.

Implementar la herramienta SMEDpara reducción del tiempo de cambiode moldes y evidenciar las mejoras delas acciones aplicadas

Fase 1 Definir, Medir :

-Definir el proceso a ser mejorado mediante el desarrollo delmapa del flujo de proceso.

-Definir los límites del proyecto (inicio y final del proyecto) através de matriz ES/NO ES-Definir los requerimientos críticos para la calidad CTQ del

cliente-Recolectar los datos de tiempos de cambio de moldes para

determinar el estado actual del proceso.-Revisión de la data de cambios de moldes para el año 2015.

Fase 2 Analizar:

- Identificar variables críticas del cambio de moldes queimpactan la disponibilidad de la línea de preformas a través

de herramientas de análisis como el diagrama causa efecto.Determinar las causas raíces a través de técnica de 5 Por quéy análisis de impacto/esfuerzo.

Fase 3 Mejora:- Diseñar un instructivo y estandarizar formatos de cambio demoldes- Definición de roles de los técnicos de moldes.- Aplicación herramienta SMED.- Medir el tiempo real del nuevo cambio e impacto de la mejora.

Controlar:- Verificación de la aplicación de los procedimientos de cambio,a través de indicadores de desempeño del proceso.

Fuente: elaboración propia

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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Identificación del estado actual del proceso y de las variables críticas del cambio de moldes

FASE DEFINIR

En esta etapa se describirá brevemente el estado actual del proceso de cambio de moldes y de manera posterior se presentan las herramientas de la metodología Six Sigma que se utilizaron para iniciar el proceso de identificación de las causas del problema que se aborda.

6.1.1 Análisis del proceso actual del cambio de referencia En este punto se adelantan las etapas de descripción del proceso actual de cambios y la realización del diagrama de flujo del proceso detallado. Aquí se realiza la identificación de las actividades de manera secuencial, dado que en la lista de chequeo que tenía la compañía de manera inicial, sólo se nombran actividades a realizar en el cambio. A continuación, se detallan cada una de las operaciones del cambio, para entender más a fondo el proceso: 6.1.1.1 Descripción del proceso actual Parar máquina: es la primera etapa del proceso de cambio de referencia. La máquina se detiene inmediatamente se termina una corrida de producción, para dar inicio al cambio de referencia.

Purgar máquina: con la máquina parada se realiza limpieza de todos los residuos que quedan en la máquina del proceso anterior.

Bajar la temperatura del secador: posteriormente, se baja la temperatura para evitar degradación de la resina polietileno tereftalato (PET). Placa: platina para soporte de las cavidades del robot, que debe ser montada en el molde. Bajar boquilla: en este punto se baja la boquilla para realizar el ajuste de la nueva boquilla correspondiente a la siguiente referencia.

Robot: sistema utilizado para retirar las preformas de la placa móvil después de ser expulsadas. Hay un robot para cada cambio de referencia.

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Unidad de cierre: unidad de la máquina donde se genera el movimiento para la unión de los moldes a fin de generar presión de cierre y evitar que el molde se abra. Calibraciones de posiciones del robot: se realiza el ajuste de las posiciones para retirar las preformas de la placa móvil; da la medida donde se debe para el robot para que las preformas sean expulsadas sin ser dañadas.

Calibración de Fotoceldas: ajuste de sensores que sirven para la detención de las piezas cuando la preforma es expulsada a la banda trasportadora.

Prender temperatura de la máquina: poner a calentar las resistencias para generar la temperatura adecuada para el funcionamiento de la extrusora de la máquina, a fin de mantener las condiciones de trabajo.

Abrir válvulas de agua para molde: realizar suministro de agua al molde para el enfriamiento de las placas y del proceso del material PET, evitando de esta manera la deformación de las piezas.

Trabajar molde en ciclo seco: realizar el movimiento del molde para revisar las condiciones de la máquina sin tenerla en producción.

Arranque de operación: momento que se empieza el arranque de la máquina generando producto conforme. 6.1.1.2 Diagrama de Flujo de Proceso En la Figura 5 se encuentra el diagrama de flujo del proceso, donde es importante mencionar que todas las actividades o preparaciones que se muestran en este diagrama son internas, puesto que, como se expuso en el marco conceptual, se realizan con la máquina detenida.

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Figura 5. Diagrama de Flujo de Proceso actual

Fuente: elaboración propia

Operación Almacenamiento Desplazamiento Espera Inspección

1 Parar a máquina

2 Purgar máquina

3 Bajar la temperatura del secador

4 Traslado de placa de cavidades nueva a la zona permitida de maquina

5 Traslado con puente grua va al cuarto de moldes por plaza de machos.

6 Traslado de placa de machos nueva a zona permitida de maquina.

7 Traslado de tecnico al cuarto de moldes por baldes para recoger agua del molde

8 Traslado al deposito de agua para retirar agua de baldes.

9 Traslado al cuarto de moldes por herramienta faltante.

10 Se baja la placa movil del molde

11 Traslado de mesa de herrramientas a zona permitida de maquinas.

12 Inicio cambio de boquilla.

13 Traslado de tecnico al cuarto de moldes por herramienta faltante.

14 Montaje de boquilla

15 Inicio cambio de robot.

16 Traslado de tecnico al cuarto de moldes por herramienta faltante.

17 Desmontaje de robot viejo.

18 Traslado de robot viejo a zona permitida de maquina.

19 Traslado de robot nuevo de zona permitida a maquina para montaje.

20 Inicia cambio en el sistema de cierre.

21 Traslado a buscar herramienta

22 Traslado a mesa de herramientas

23 Traslado a Máquina continuación montaje sistema de cierre.

24 Desmonte de la placa de cavidades molde anterior y traslado a zona permitida de máquina

25 Traslado de placa de cavidades nueva a máquina para montaje.

26 Desmontar placa de machos de molde anterior y traslado a zona permitida.

27 Traslado al deposito de agua para retirar agua de baldes.

28 Enganche placa de machos molde nuevo y traslado a máquina para montaje.

29 Calibración de molde y robot pantalla operador (manejo de variables).

30 Traslado a robot para ajuste de fotocelulas.

31 Operación con pantalla de operador y verificar posiciones fotocelulas con relación a la pantalla.

32 Traslado a robot para ajuste de fotocelulas.

33 Termina calibración de Robot y molde

34 Limpieza y desinfección de los machos por parte de operario de Producción

35 Limpieza y desinfección de banda y robot.

36 Limpieza de maquina

37 Arranque de máquina y purga.

No Descripción de actividades

Simbolos

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

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41

6.1.2 Identificación de variables críticas La selección de este proyecto de mejora se determinó con base en la información de las paradas rutinarias programadas donde su mayor causal es el tiempo por cambio de moldes. Con esta información se determinó que el área de preformas por este tipo de causa tuvo 372,5 horas por cambio de molde en el periodo abril – diciembre 2015, con un promedio de 8.3 cambios por mes. El área de producción informa que se producen 10,625 unidades por hora en la línea de preformas, con un costo de $ 16,3 COP/ unidad. Con esta información, se calcula que en la compañía se generan pérdidas económicas anuales por un valor de $ 79’496.910, como se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7. Cálculo de pérdida anual estimada año 2015.

Fuente: elaboración propia

Con base en esta información, se realiza la declaración del proyecto o Project Charter (Figura 6) desde la Gerencia de Planta al equipo de mejora para establecer los límites del proyecto, es decir el alcance de la implementación. Ésta se hace por medio de las herramientas Matriz Es - No Es, Voz del Cliente y SIPOC.

LINEA ESTANDAR REAL 2015

TIPO DE CAMBIO DE MOLDE PARTICIPACION HORAS X CAMBIO HORAS X CAMBIO

CORAZONES 21,4% 2,00 2,79

SEMICOMPLETO 45,0% 2,17 4,28

COMPLETO 33,6% 2,58 3,79

TOTAL 2,27 3,80

horas totales x mes 18,8 31,5

unidades totales x mes 200.280 334.792

Costo de proceso total 3.254.543$ 5.440.372$

Costo oportunidad total 6.609.226$ 11.048.140$

Perdida total mensual 9.863.769$ 16.488.512$

Perdida anual 118.365.231$ 197.862.141$

Perdida sobrecostos antes de mejora 79.496.910$ valores año 2015

Page 44: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

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Figura 6. Project Charter

Fuente: elaboración propia

Target 2016 Result

Date:

Sponsor:

Team Members

Coordinador de Estadística - Julian Porras

Supervisor de Moldes - Cesar Sanchez

Gestión Humana

PROJECT RISK

mayo 30 de 2016

Septiembre 22 de 2016

Proyecto: FLASH: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE INYECCIÓN DE PREFORMAS DE LA COMPAÑÍA

PLÁSTICOS TEAM S.A.S.

ASSUMPTIONS

Técnico de Moldes - Diego Carvajal, Luis Palacios

- En los cambios de moldes de las Líneas de Preforma.

Lanzamiento del proyecto (Kick off)

Fase de Medición

Seguridad y Salud en el Trabajo

Metric - Indicator Baseline 2015

Asistente de Formación - Yina Marcela Cano

Disminución en tiempo de cambio de

moldes

CUSTOMERS

Annual Savings (MMCOP)= 39.572.428

Octubre 30 de 2016

Customer Input

Enter the project leader name

Enter the sponsor name

RAFAEL PIEDRAHITA

Sign Off

Mantenimiento

- No se contemplan los cambios de moldes de las lineas de

Inyección convencional, inyecto soplado e IML.

Costos

PROBLEM STATEMENT

GOAL STATEMENT

Reducir en un 20 % el tiempo de cambio de moldes para incrementar la disponibilidad de la

línea de preformas en la empresa Plasticos Team S.A.S.

Costos

Planeación y Producción

STAKEHOLDERS

En la planta de Plasticos Team se evidencia que el tiempo de cambio de molde es la principal

causa de las paradas rutinarias programadas en la línea de preformas, con una perdida

estimada de COP $ 79´496.910 mm anuales, en un periodo de analisis de 9 meses durante el

año 2015.

Target Date

Producción

Risk and Assumptions

- Cambio de Personal.

- Disposición de tiempo para la realización del proyecto.

- Falta de seguimiento al cronograma del Proyecto.

- Falta de recursos.

Project Leader:

Metric Performance

RODRIGO ALBERTO CASTILLO MORAN

Project Scope

Fase de Implementación mejoras

Ventas

Project Leader: RODRIGO ALBERTO CASTILLO MORAN Date: October 10th 2015

Fase de Definición

IN SCOPE OUT OF SCOPE

Case for Change Milestone and Scope

Fase de Control

Fase de Análisis

Octubre 10 de 2015

Key Project Milestone

3,8 horas de cambio de

molde

3,04 horas de cambio de

molde

- El Proyecto se enfoca en la disminución del cambio de molde de las linea de Inyección de

Preformas.

Ingeniero de Procesos - Esneyder Lasso

Noviembre 17 de 2015

Diciembre 30 de 2015

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Para determinar el alcance de este proyecto, se realizó la Matriz Es – No Es presentada en la Tabla 8.

Tabla 8. Matriz Es – No Es

Fuente: Elaboración propia

Otra herramienta utilizada durante esta fase es la VOZ DEL CLIENTE (VOC) Tabla 9, que identifica la problemática del proceso de cambio de molde y cómo el aumento en los tiempos de cambio afecta el cumplimiento de entrega de producto al cliente interno y externo. Es importante mencionar que con esta herramienta se definen los requerimientos críticos (CTQ) para los clientes del proceso que son las áreas de producción, calidad y mantenimiento. Para este estudio, los CTQ son cumplimiento del programa de producción, no conformes, tiempos de cambio de moldes y cumplimiento del programa de entrenamiento en moldes.

ES NO ES

QuéIncremento de tiempo en los cambios de

moldes de la línea de preformas

Incremento de tiempo en los cambios de

molde de las otras lineas de producción:

convencional, inyecto soplado e IML

CuándoDesde los meses de Abril hasta diciembre de

2015Antes del mes de Abril de 2015

DóndeEn la linea de inyección de preformas en las

maquinas GL 225 , GL 300-1 y GL 300-2

En la lineas de Inyección convencional, inyecto

soplado e IML.

Extensión

El 18% del tiempo de paradas rutinarias

programadas de la Planta pertenece a los

cambios de molde en las lineas de Inyección de

preformas.

Generando una perdida estimada de COP$ 79

mm del año 2015

No es el 82% restante de los tiempos de

paradas rutinarias programadas de la Planta.

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Tabla 9. Voz del Cliente del proceso de cambios de molde.

Voz del Cliente Direccionadores CTQ Métrica

Disponibilidad Tiempos de cambio de moldes

Tiempo real de cambio de molde /

Tiempo estándar de cambio de

molde: 67,4 %

Calidad No conformesUnidades no conformes/unidades

producidas: 5,93 %

EficienciaCumplimiento del programa de

producción

Producción real/ producción

programada: 93,5 %

FormaciónCumplimiento del programa de

entrenamiento en moldes

Entrenamientos

realizados/entrenamientos

programados: 75 %

Altos tiempos de

cambios de molde en la

línea de preformas que

afecta la entrega de

producto

Fuente: elaboración propia.

SIPOC En la Figura 7 se aprecia el Análisis SIPOC del proceso de cambio de referencia, donde se encuentran descritos los principales elementos del cambio, así como los proveedores, entradas, salidas y clientes. En las etapas del proceso se observa que en las salidas se presentan pérdidas de tiempo en la parada de la máquina por los desplazamientos en la búsqueda de herramientas, guías de proceso de cambio y calibración del proceso, es por ello que éstas variables se consideran críticas para el proceso.

Page 47: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

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Figura 7. Análisis SIPOC del proceso de cambio de referencia en la línea de preformas

Fuente: elaboración propia

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Resumen de la fase DEFINIR

En Primer lugar, se realizó la descripción del proceso de moldes y se definió el diagrama de flujo de proceso estableciendo cada una de las actividades. Luego, a través de las herramientas de Six Sigma como Matriz ES NO ES, VOC y SIPOC se identificaron posibles variables críticas que pueden estar generando pérdidas en el proceso en las actividades de parada de máquina por desplazamientos innecesarios y en la calibración. También se realiza la declaración del Project charter de la investigación.

FASE MEDIR

6.1.3. Medir: herramientas de recolección de datos

En la compañía se tenía un sistema de medición, pero no había claridad sobre las diferentes variables que componían los paros de máquina, averías mecánicas y eléctricas, cambios de producto, limpiezas, arranque de máquina, etc, hecho que hacía difícil realizar la medición y clasificación, con la resultante que no se lograba visualizar una tendencia debido a la cantidad de variables establecidas. Es por lo anterior que alineado con el proceso de TPM, desde el pilar de mejora enfocada en el mes de abril de 2015 se realizó el formato de recolección de datos, cuyo esquema se detalla en la Tabla 10, estandarizando de esta manera la selección de variables, logrando un proceso de análisis más estructurado y así calificar por tipología las paradas rutinarias programadas.

6.1.3.1 Revisión de la línea base (Data año 2015) En la base de datos de paradas rutinarias programadas de abril a diciembre 2015, se obtuvo 98 registros de tiempos de cambio de referencia, información que se encuentra clasificada por tipo de cambio, a saber: completo, corazones y semicompleto, de acuerdo con lo definido por la empresa y que se graficó en Minitab para determinar los boxplot y la capacidad de proceso de los tiempos de preparación para los tres tipos de cambio en cada máquina que conforman la línea.

Tabla 10. Esquema para recolección de datos

Fuente: elaboración propia. Datos de la empresa

ID ID2 conca FECHA MAQUINA REFERENCIA TURNO SUPERV COD CLASIFICACION DEL PARO

176 1 1761 10/abr GL300-2 PREFORMA 67 GR 2 A.VELEZ CAP PARADAS PROGRAMADAS

183 1 1831 10/abr GL300-1 PREFORMA 26,9 GR 2 A.VELEZ CAP PARADAS PROGRAMADAS

237 1 2371 10/abr GL300-2 PREFORMA 67 GR 1 E.LASSO CAP PARADAS PROGRAMADAS

260 1 2601 14/abr GL300-2 PREFORMA 19 GR CC 1 A.VELEZ CAP PARADAS PROGRAMADAS

356 1 3561 17/abr GL300-1 PREFORMA 34 GR 1 A.VELEZ CAP PARADAS PROGRAMADAS

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Tabla 10. Esquema para recolección de datos (Continuación) Fuente: elaboración propia. Datos de la empresa

Es importante mencionar que cada tipo de cambio se clasifica dependiendo del número de actividades realizadas, por lo tanto, el tiempo promedio difiere para cada uno de ellos. Para hacer un mejor análisis de la información, se estableció una línea estándar de tiempos que de acuerdo con el histórico de datos 2012 – 2014, se refiere al tiempo mínimo que se encontró para cada tipo de cambio: Corazones 120 minutos equivalentes a 2 horas. Semicompleto 130 minutos equivalentes a 2,17 horas Completo 155 minutos equivalentes a 2,58 horas Esta línea estándar se comparó con los resultados obtenidos para el año 2015 y con base en este resultado se determinó la meta de reducción en un 20%, teniendo en cuenta los cambios de personal que se presentaron en el área durante el 2015. La información se observa en la Tabla 11.

Tabla 11. Estimación de la meta para reducción de cambios de moldes

REAL VS

ESTANDAR

PORCENTAJE

DE

REDUCCIÓN

HORAS X

CAMBIO

MINUTOS X

CAMBIO

HORAS X

CAMBIO

MINUTOS X

CAMBIO

REAL

%

HORAS X

CAMBIO

META

MINUTOS X

CAMBIO

META

%

CORAZONES 2,00 120,00 2,79 167,40 40% 2,23 133,92 -20%

SEMICOMPLETO 2,17 130,00 4,28 256,80 98% 3,42 205,44 -20%

COMPLETO 2,58 155,00 3,79 227,40 47% 3,03 181,92 -20%

TOTAL 2,27 136,26 3,80 227,77 61% 3,04 182,22 -20%

LINEA ESTANDAR REAL 2015 META PROYECTADA

TIPO DE CAMBIO DE

MOLDE

Fuente: elaboración propia. Datos suministrados por el área de estadística de la empresa.

6.1.3.2 Distribución de los datos Para identificar los valores máximos y mínimos del proceso de cambio de moldes, se realizaron diagramas de caja para cada uno de los tipos de cambio durante el año 2015, con el fin de evaluar la variabilidad del proceso y definir si se encuentran valores atípicos con base en los datos registrados. Al graficar estos diagramas, se observa en la figura 8 que el cambio completo tiene un valor medio para la máquina GL 225 de 469 minutos, para la máquina 300-1 una media de 182

PERDIDA CLASE DETALLETIEMPO

(MIN)FRECUENCIA

PROMEDIO DE

TIEMPO X

PARADA

Unds x

tiempocosto x unidad TIPO CAMBIO

Cambio de producto Cambio de referencia Cambio de referencia 50gr a 67gr, se habilita la cav#4. 92 1 61 5663 139157,6064 SEMICOMPLETO

Cambio de producto Cambio de referencia Cambio de referencia de 23gr a 26,9gr (189min) 222 1 189 40711 687593,8555 CORAZONES

Cambio de producto Cambio de referencia Cambio de referencia a las 9:15 am, pref 50 gr a 67 gr (285 min) 285 1 285 26458 650155,7392 SEMICOMPLETO

Cambio de producto Cambio de referencia Cambio de molde, referencia 67gr a 19gr (160min). 188 1 160 41891 565022,6104 COMPLETO

Cambio de producto Cambio de referencia Se realiza cambio de producto de pref de 26,9 gr a 34 gr (27 min) 27 1 27 4574 71834,17645 SEMICOMPLETO

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minutos y para la GL 300-2 un valor medio de 217 minutos con punto mínimo de 200 minutos y un máximo de 250 minutos.

Figura 8. Boxplot Cambio completo año 2015

Fuente: elaboración propia

De la misma manera, al realizar el ejercicio con el cambio de corazones, se encuentra una media de 116 minutos en la GL 225, un valor medio en la GL 300-1 de 186,5 minutos y 124 minutos para la GL 300-2, sin presentar valores atípicos (Figura 9).

Figura 9. Boxplot cambio de corazones año 2015

Fuente: elaboración propia Figura 11. Boxplot cambio Fuente: elaboración propia

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Al revisar los datos del cambio semicompleto en la figura 10, se presentan datos atípicos en las máquinas GL 300-1 y GL 300-2 y valores medios de 534 minutos para la máquina GL 225, 183 minutos para la GL 300-1 y 199,5 minutos para la GL 300-2. Figura 10. Boxplot cambio semi completo año 2015 Fuente: elaboración propia

6.1.3.3 Capacidad de Proceso

En las figuras 11 y 12 se puede observar en los cambios de corazones y semi completo para el año 2015 de la máquina GL 225 que el índice Pp es inferior a 1 (0,62 y 0,34 respectivamente) lo que quiere decir que el proceso está fuera de especificaciones y no es capaz de cumplir. Los niveles sigma para los dos tipos de cambio en la GL-225 es de 1,98 y de -1,81.

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Figura 11. Capacidad del proceso cambio corazones máquina GL 225

Fuente: elaboración propia

Figura 12. Capacidad del proceso cambio Semi completo máquina GL 225

Fuente: elaboración propia

En las Figuras 13 y 14 se muestran las capacidades de proceso de la máquina GL 300-1 para los cambios corazones y semi completo. Al igual que en el análisis anterior, se observan índices Pp por debajo de 1 y adicionalmente que por cada 1.000.000 de alistamientos, 905.466 están fuera de la meta para el cambio corazones y 542.042 están fuera de especificaciones para el cambio semi

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completo, lo que significa que cualquier mejora que se implemente, contribuirá a consolidar el proceso y a acercarse a las especificaciones de los clientes.

Figura 13. Capacidad del proceso cambio corazones máquina GL 300 - 1

Fuente: elaboración propia

Figura 14. Capacidad del proceso cambio Semi completo máquina GL 300 - 1

Fuente: elaboración propia

Para la máquina GL 300-2 también se realizó el análisis de capacidad, obteniendo niveles sigma de 0,46 en el cambio completo y 1,49 para el semi completo,

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igualmente se puede observar que, por cada millón de cambios de moldes, 851.300 y 502.500 están por fuera de la meta y no es capaz de cumplir. Estos análisis se encuentran en las figuras 15 y 16. Figura 15. Capacidad del proceso cambio Completo máquina GL 300 – 2

Fuente: elaboración propia

Figura 16. Capacidad del proceso cambio Semi completo máquina GL 300 - 2

Fuente: elaboración propia

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53

Resumen fase MEDIR En esta fase se realizó la medición de los tiempos de cambio de moldes, teniendo en cuenta la información recolectada durante el año 2015 por cada tipo de cambio, con el objetivo de conocer la realidad del proceso en términos de tiempo. Al realizar los análisis de capacidad por tipo de cambio, se puede concluir que el proceso de alistamiento no puede cumplir con las metas establecidas, puesto que como se observa en las gráficas, los tiempos para cada uno de los tipos de cambio se encuentran por fuera de las especificaciones requeridas y presenta niveles sigma en su gran mayoría inferiores a 1. FASE ANALIZAR 6.2 Herramientas de análisis de datos para la identificación de las causas. En este capítulo se van a determinar las causas raíces del problema y se establecerán las oportunidades de mejora del proceso de manera posterior en las etapas mejorar y controlar. Parte de este análisis se realiza a través de la herramienta de Diagrama Causa Efecto presentado en la Figura 17, en la cual se establecen 6M asociadas a maquinaria, mano de obra, materiales, medición, método y medio ambiente. Es importante mencionar que cada una de las causas se identificó con el equipo del proyecto y se agruparon dependiendo de la cantidad de causas por tipo de variable como se presenta en la Tabla 12.

Figura 17. Diagrama Causa Efecto

Fuente: Elaboración propia

Diagrama Causa - Efecto del cambio de molde

MAQUINARIA

METODO

MANO DE OBRA

MATERIALES

MEDIO AMBIENTE

Falta de capacitación

Falta de estandarizacióndel cambio de molde

Falta de coordinación en el alistamiento de cambio demoldes

No Aplica

Altos tiempos

en cambios de molde.

Falta de planificación del cambio de molde

Falta de herramienta para el cambio de moldes

MEDICION

Ausencia de un sistemade medición para la toma de tiempos en cambio de molde

Roles de personal no definidos

Proceso de cambio demolde basado en laexperiencia

Page 56: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

54

Tabla 12. Agrupación de causas

Fuente: Elaboración propia

De este análisis, como se observa en el pareto de causas presentado en la figura 18, se pudo determinar que las causas más relevantes y que tienen mayor impacto en el tiempo de cambio de moldes están en Método y Mano de Obra.

Figura 18. Pareto de causas asociadas a cambios de moldes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Pareto de causas asociadas a cambios de moldes

Causas

Frecuencia Acumulada

Fuente: Elaboración propia

Para sustentar la identificación de estas causas, también se hizo uso del ranking Causa Efecto, en el que se incluyeron las variables críticas identificadas en el diagrama Ishikawa, que fueron evaluadas por los integrantes del equipo y que

M asociada Causas Frecuencia

Frecuencia

Acumulada

Mano de obra 4 44% 44%

Método 2 22% 67%

Maquinaria 1 11% 78%

Materiales 1 11% 89%

Medición 1 11% 100%

Medio Ambiente 0 0% 100%

Agrupación de causas

Page 57: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

55

para su calificación se establecieron las convenciones de 1: Bajo Impacto, 3: Impacto medio, 5: impacto alto, como se observa en la Tabla 13.

Tabla 13. Ranking de Causa Efecto

Falta de capacitación 5 5 5 5 5 25

Proceso de cambio de molde

basado en la experiencia5 3 1 3 3 15

Falta de estandarización del

cambio de molde3 3 5 5 5 21

Falta de Herramienta para el

cambio 3 5 3 1 3 15

Ausencia de un sistema de

medición para la toma de

tiempos en cambio de molde3 1 1 1 3 9

Falta de alistamiento de cambio

de moldes5 5 5 5 5 25

Roles de personal no definidos 3 3 3 5 5 19

Falta de planificación del cambio

de molde3 3 3 3 3 15

Impacto alto 5

Impacto medio 3

Impacto bajo 1

Supervisor de Moldes Tecnico de Moldes PUNTAJE

EFECTO: Altos tiempos en cambio de moldes

RANKING DE CAUSA EFECTO

CALIFICACIÓN

Que variable impacta en el aumento del tiempo de cambio de molde

ENCUESTADOS

CAUSA Estadistico Auxiliar de Formación Ing de Procesos

Fuente: elaboración propia

6.2.1 Selección de causas potenciales Para la determinación de las causas raíces de las variables críticas del proceso, se hizo un análisis de 5 por qué para aquellas causas que puntearon más alto en el ranking causa efecto. La información se presenta en la Tabla 14.

Page 58: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

56

Tabla 14. Análisis de 5 Por qué

CAUSA PROBABLE PORQUE? PORQUE? PORQUE? PORQUE? CAUSA RAIZ ACCION

Falta de capacitación

en el proceso de

cambio de molde.

Solo habia una

persona que tenia el

conocimiento empirico

del proceso

No habian fichas de

entrenamiento.

No se tenia un plan de

formación definido por

área.

Las capacitaciones

eran genericas y no

le apuntaban a la

formación tecnica.

Ausencia de rutas

de entrenamiento

por cargo

Puesta en práctica de rutas

de entrenamiento del área.

Falta de

estandarización del

cambio de molde

No se habia

documentado el

proceso de cambio

de molde

Se realiza el cambio

de molde basado en

la experiencia.

El proceso estaba bajo

control de una sola

persona encargada

No se habia visto la

necesidad de la

transferencia de

conocimiento.

Ausencia de

procedimientos y

formatos de cambio

de molde.

Elaboración de

procedimientos y formatos

estandarizados de cambio de

molde.

Falta de alistamiento

en el cambio de molde.

Esperaban la

instrucción del lider.

No entendian el rol y

las

responsabilidades

frente a la

información.

Falta de organización de

las herramientas a

utilizar en el alistamiento

y el cambio de molde.

Falta de control en

las actividades del

proceso de

alistamiento

Falta de un método

ágil que permita

acelerar los

cambios de molde

sin afectar variables

como Calidad y

Disponibilidad de la

máquina

Implementación de

herramientas de mejora de

procesos

Roles de personal no

definidos

Desconocimiento de

los roles de los

tecnicos.

Falta de

entrenamiento por

parte del lider.

Se asumía que se tenia

conocimiento del

proceso.

Se asumía que por

tener formación

tecnica, conocian el

proceso del área.

Ausencia de

entrenamiento en el

cargo al personal

del área.

Elaboración de fichas de

entrenamiento.

Fuente: Elaboración propia

Page 59: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

57

6.2.1.1. Análisis Impacto / Esfuerzo

Con la priorización de las variables críticas de las respectivas causas raíces obtenidas en la herramienta de 5 por qué, se procede a realizar un análisis de Esfuerzo/Impacto con el que se pretende establecer las posibles soluciones a implementar y una vez evaluados (Tabla 15), se realizará la representación gráfica en la matriz de dispersión de los valores calificados (Figura 19). Para esta matriz se definen 4 cuadrantes de la siguiente manera: Cuadrante I: Alto Esfuerzo, Alto Impacto Cuadrante II: Bajo Esfuerzo, Alto Impacto Cuadrante III: Bajo Esfuerzo, Bajo Impacto Cuadrante IV: Alto Esfuerzo, Bajo Impacto.

Tabla 15. Matriz de Esfuerzo/Impacto

Fuente: elaboración propia

Figura 19. Relación dispersión esfuerzo/impacto Fuente: Elaboración Propia

SOLUCIONES X (ESFUERZO) Y (IMPACTO)

Elaboración de rutas de entrenamiento para los cargos del área de moldes 6 9

Establecer y entrenar los roles y responsabilidades de cada técnico durante el cambio 5 7

Elaboración del procedimiento de cambio de moldes 8 9

Elaboración de formatos o check list de alistamiento, limpieza y paso a paso de actividad de

cambio8 9

Compra de herramientas exclusivas para el área de moldes 3 6

Establecer un sistema de medición para la toma de tiempos de cambio de moldes 2 6

Implementación del sistema SMED 10 10

Realizar seguimiento y supervisión al proceso de cambio de moldes 5 8

Replantear la ubicación de los materiales para el cambio de moldes 2 5

Replantear el layout del área de moldes 2 6

Establecer las competencias del personal de moldes 4 9

Programación de capacitación especializada con proveedor de moldes 3 7

Impa

cto

(Y)

Esfuerzo (X)

Implementación de SMED

Elaboración de formatos

Elaboración de procedimiento

Fichas de entrenamiento

Page 60: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

58

Resumen fase ANALIZAR

Durante esta etapa se establecieron los análisis de causa efecto para identificar a través de la agrupación de causas, aquellas variables que tienen el mayor impacto en los tiempos de cambio de moldes y con un ranking de causa- efecto se pudo identificar las variables críticas del proceso. Luego, se procedió a identificar las causas raíces por medio de un análisis de 5 por qué para de manera posterior realizar un análisis de esfuerzo/impacto con las posibles soluciones para cada causa raíz identificada, clasificándolas y estableciendo la relación de dispersión para seleccionar aquellas que se abordarán en la etapa mejorar.

Page 61: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

59

FASE MEJORAR

6.3 Aplicación de las soluciones potenciales: Sistema SMED

En esta etapa se presentarán las soluciones que se consideran de mayor relevancia; que fueron desarrolladas en la etapa Analizar y que contribuirán a la reducción de los tiempos de cambio de moldes. Así mismo, se implementarán estas acciones para el cumplimiento del objetivo de este trabajo.

6.3.1 Evaluación y priorización de soluciones potenciales

Una vez establecidas las posibles soluciones presentadas en la matriz de Esfuerzo/Impacto del capítulo anterior, se seleccionaron aquellas que mostraron la relación más alta y en las que se deben concentrar las mejoras para obtener los resultados deseados. De esta manera, en la Tabla 16 se observan las soluciones que se implementarán y priorizarán de acuerdo con la dificultad de aplicación y costo.

Tabla 16. Evaluación y priorización de soluciones

Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Implementación del Sistema SMED

La herramienta de mejora que se utilizará es el sistema SMED, que permitirá la reducción del tiempo de cambio de moldes. La Tabla 17 resume el plan de acción para el desarrollo de cada una de las fases del sistema en la línea de inyección de preformas

SOLUCIONESNIVEL DE

PRIORIDADRESPONSABLE FECHA

Implementación del sistema SMED 1Investigador y

equipo de moldes1/09/2016

Elaboración del procedimiento de cambio de moldes 2

Investigador y

Programador de

Mantenimiento

1/10/2016

Elaboración de formatos o check list de alistamiento,

limpieza y paso a paso de actividad de cambio3

Investigador,

Asistente de

Formación y

Supervisor de

Moldes

1/11/2016

Elaboración de rutas de entrenamiento para los cargos del

área de moldes4

Investigador,

Asistente de

Formación y

Supervisor de

Moldes

1/12/2016

Page 62: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

60

Tabla 17. Plan de acción para Implementación de SMED en línea de Inyección de

Preformas

Fuente: Elaboración propia

Para iniciar la implementación del SMED, el primer paso fue el diagnóstico de las condiciones reales de la empresa en el proceso de moldes. Para su realización, se optó por la vía de la filmación de videos del cambio de referencia y su posterior análisis con el personal del área, también se realizaron entrevistas al equipo de Técnicos y reuniones para evaluar el instructivo actual de cambio de moldes de máquina, sus etapas y check list, así como las condiciones del proceso, estado de las herramientas, desplazamientos y pre-alistamientos.

ACCIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA

FASE PRELIMINAR:

NO ESTÁN

DIFERENCIADAS LAS

ACTIVIDADES

INTERNAS Y

EXTERNAS

-Identificar las actividades del cambio de moldes a

través de filmación y análisis de videos

-Reunión con el equipo de moldes para mostrar la

filmación.

-Realizar el diagrama spaguetti o de recorrido

inicial

Investigador,

Técnicos de moldesSEPTIEMBRE 2016

FASE 1. SEPARACIÓN

DE ACTIVIDADES

INTERNAS Y

EXTERNAS

-Clasificar las actividades internas y externasInvestigador,

Técnicos de moldesSEPTIEMBRE 2016

FASE 2. ELIMINAR

ACTIVIDADES QUE

NO AGREGAN VALOR

Y CONVERTIR

ACTIVIDADES

INTERNAS A

EXTERNAS

-Identificar las actividades innecesarias en el

proceso para eliminarlas.

-Reevaluar las operaciones para identificar pasos

que estén considerados de manera erronea como

internos.

-Transformar las actividades internas a externas

Investigador,

Técnicos de moldesOCTUBRE 2016

FASE 3.

PERFECCIONAR

TODOS LOS

ASPECTOS DE LA

OPERACIÓN DE

CAMBIO DE MOLDES

-Establecer procedimiento estandarizado de

moldes

-Diseñar formatos para alistamiento de

herramientas y seguimiento de paso a paso

-Orden y limpieza de herramientas necesarias para

el cambio

-Mejoras (compra de herramientas y acoples

rápidos para mangueras, elaboración de

herramientas estandarizadas)

-Elaboración de fichas de entrenamiento para los

cargos de moldes

Investigador,

Técnicos de moldesOCTUBRE 2016

CONTROLAR LAS

MEJORAS

-Seguimiento al diligenciamiento de formatos

-Establecer indicadores del área de moldes

(monitoreo)

Investigador,

Coordinador de

Mantenimiento

NOVIEMBRE 2016

Plan de acción para implementación de SMED en línea de Inyección de Preformas

Page 63: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

61

Al analizar los videos y la información suministrada por el equipo, se pudo evidenciar pérdidas de tiempo porque las herramientas no estaban organizadas, hecho que ocasionaba que los técnicos no se dieran cuenta si les faltaba algún elemento para realizar el cambio. Cuando iniciaban la actividad del cambio, se observaron desplazamientos hacia el taller de moldes para buscar herramientas que no habían alistado. Adicional a ello, se evidenció que el área de producción y moldes no se encontraba alineada al momento de realizar la parada de la máquina, e incluso se observó que se presentaban paros para cambio de referencia y los técnicos de moldes no habían realizado el pre alistamiento de la referencia a producir y en este punto se observó que no se tenía una programación de limpieza de moldes. También se pudo observar que, para realizar el cambio, sólo se tenía el formato de Lista de chequeo de cambio de moldes que se aprecia en la Tabla 18, pero no se encontraban diferenciadas las actividades de cada técnico, situación que evidenciaba que, en la mayoría de los cambios, un técnico realizaba más pasos durante el cambio y el técnico 2 presentaba tiempo ocioso que se podía aprovechar. De la misma manera, para el pre alistamiento tenían una lista que presentaba algunas herramientas sin tener en cuenta todas las que se requerían para un cambio. (Tabla 19).

Page 64: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

62

Tabla 18. Lista de chequeo de cambio de molde

LISTA DE CHEQUEO DE CAMBIO DE MOLDE SE REALIZA

SI NO

ALISTAMIENTO

ubicar placa de corazones a un lado de la maquina

PASO A PASO

Apagar bomba de proceso de agua de chiller

Cerrar llaves de paso de agua al robot y al molde

Cerrar llaves de paso de aire al robot

Colocar robot en posición principal

Ubicar recipiente para desaguar el molde

Soltar todas las manguera y desaguar

Soltar las manguera de los venteos

Limpiar las dos caras del molde

Cerrar el molde en modo ajuste

Unir la placa de cavidades y expulsores con la platinas laterales

Soltar expulsores placa de expulsión lado operador y lado no operador

Agarrar la placa móvil en la parte superior

Trasladar puente grúa para sostener el molde

Soltar tornillos que agarran el molde lado operador y lado no operador

Abrir el molde en modo de ajuste lentamente

Soltar los expulsores del molde lado operador y lado no operador

Izar el molde y dejarlo a un lado de la maquina

Enganchar la nueva placa de corazones

Trasladar el molde a la maquina

Colocar los expulsores del molde lado operador y lado no operador

Medir distancias de guías de expulsión

Cerrar el molde en modo ajuste lentamente

Colocar expulsores en placa de expulsión lado operador y lado no operador

Colocar tornillos que agarran el molde lado operador y lado no operador

Cerrar molde en modo ajuste y aplicar tonelaje

Ajustar tornillos de molde lado operador y lado no operador

Retirar las platinas laterales de sujeción lado operador y lado no operador

Soltar el molde en la parte superior y retirar puente grúa

Abrir molde en modo de ajuste lentamente

Alinear placa móvil con respecto a la placa fija

Limpieza de conectores de temperatura de molde(sopletear)

Trasladar robot a zona de molde

Colocar guías para ajuste del robot en molde

Realizar nivelación y paralelismo a robot (dos personas)

Ajuste de posiciones de robot (En - Fuera)

Colocar manguera de refrigeración del robot

Colocar mangueras de vacio

Colocar mangueras de aire de expulsión

Trabajar maquina en ciclo seco

Realizar check list de funcionamiento de maquinas

trasladar robot y molde a zona de moldes

Revisar filtros de bomba de proceso

Revisión y cambio degrafado de mangueras

Fuente: área de moldes, Plásticos Team

Page 65: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

63

Tabla 19. Check List Preparación y cambio de moldes

CHECK LIST PREPARACION Y CAMBIO DE MOLDES

HERRAMIENTAS

Llaves boca fija # 18 (2)

22 (2)

24 (2)

32 (2)

36 (2)

38 (2)

41 (2)

50 (2)

Lllaves allen # 4 5 6 8 10 14

Nivel de presion

Plantilla de union molde

Plantilla de acegurar molde para bajarlo

Cancamos de izage robot y molde M12

Cadena para robot

Ranche con allen 14 para tope de moldes

Tubo par allen 14mm 19mm

Valdes (2) para depósito de agua de drenaje

Amarras plasticas de 12'' 15'' 20''

Placa de tope robot

Corta frio

Calculadora

Varillas de calibracion robot

Tope central de molde

Tope lateral de molde

Boquilla de cañon

Gafas protectoras

Guantes de temperatura

Diferencial para izaje de molde

Fuente: área de moldes, Plásticos Team

De la misma manera, la información que se obtenía en el formato de limpieza y mantenimiento de moldes y Robot (Tabla 20), no permitía realizar trazabilidad y solo aplicaba para mantenimiento de moldes por cambios de referencia; no se documentaban los mantenimientos generales ni anuales.

Las actividades a realizar no eran claras y el mecánico lo sabía hacer de forma empírica, motivo por el que sólo se diligenciaba con una respuesta afirmativa o negativa de la realización de una actividad específica.

Page 66: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

64

Tabla 20. Formato Limpieza y Mantenimiento de Moldes y Robot

Fuente: área de moldes, Plásticos Team

La Tabla 21 muestra el formato de inspección diaria de moldes (Inyección y

Soplado), utilizado por los técnicos, para hacer seguimiento a los trabajos

realizados que garantizan el buen funcionamiento de las piezas de moldes.

MAQUINA: ______________

FECHA:

MANGUERAS CON DESGASTE

LOCK RING

MACHOS

AJUSTE DE TORNILLOS, FORMADORES Y PLACAS DE FORMADORES

RODAMIENTOS DE LEVA DE PLACA DE FORMADORES

FORMADORES DE ROSCA

AGUJAS

CAVIDADES

PLACA PORTACAVIDADES

PLACA PORTA FORMADORES

PLACA DE LOCK RING

PLACA DE EXPULSION

HOT RUNNER

CILINDROS DE EXPULSION PARA ROBOT

MANGUERAS DE ROBOT

CAVIDADES DEL ROBOT

PLACA DE EXPULSION DEL ROBOT

MANGUERAS (ROBOT IML)

ESTRELLAS (ROBOT IML)

LUBRICACION

GRASA OKS 470 (LUBRICACION DE BUJES Y GUIAS)

GRASAS OKS 476 (LUBRICACION DE PARTES CAVIDADES Y FORMADORES

GRASA NICKEL ANTI - SEIZE (PARA TORNILLOS)

VERIFICACION DE SUSTANCIAS

DESENGRASANTE ABIOX ( 1 LT DE ABIOX EN 5 LT DE AGUA)

ULTRASONIC 7 (20 MIL DE SONIC 7 EN 1 LT DE AGUA)

ULTRA SONIC 8 (20 MIL DE SONIC 8 EN 1 LT DE AGUA)

ALCOHOL INDUSTRIAL

PARTES DEL ROBOT

MOLDE

REALIZADO POR

REALIZADO POR

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MOLDES Y ROBOT

PARTES

LIMPIEZA / INSPECCION

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

MANTENIMIENTO

PROGRAMADO

OBSERVACIONES Y FIRMA DEL

SUPERVISOR O TECNICO MECANICO

Page 67: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

65

Tabla 21. Inspección diaria de moldes (Inyección y soplado)

Fuente: área de moldes, Plásticos Team

A continuación, en la Figura 20 se encuentra el Diagrama de Recorrido del proceso de cambio de moldes, que permite evaluar la situación expuesta con los desplazamientos de los técnicos de moldes.

FECHA: TECNICO DE MOLDES:

TURNO:

CAVIDADES

ACTUALES

CAVIDAD

SUSPENDIDA

CICLO DE

MAQUINAINSPECCIÒN VISUAL HORA

CÓDIGO: CA-MAT-FO-002

VERSIÓN: 004

CAUSA DEL TAPONAMIENTO

GL 225

MÁQUINA

H 160-3

GL 300-1

H 160-1

H 160-2

INSPECCIÓN DIARIA DE MOLDES

(INYECCIÓN Y SOPLADO)

GL 300-2

Page 68: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

66

Figura 20. Diagrama de Recorrido inicial del proceso de moldes

Fuente: elaboración propia

Cuando se mostró el video al equipo de moldes, se hizo la presentación formal en sala sobre la metodología SMED, su importancia y los resultados que se deseaban obtener, para que pudieran aportar sus experiencias y comentarios sobre la forma en la que se podía mejorar el tiempo de cambio. En ese momento se realiza la conformación del equipo del proyecto SMED, que reúne los conocimientos y experiencia del personal de la planta para realizar los análisis desde las perspectivas tanto técnicas como económicas y metodológicas que garanticen el adecuado desarrollo del trabajo. 6.3.2.1 Roles del Equipo SMED

Sponsor del proyecto: es la persona del Corporativo, quien avala el proyecto, provee recursos y autoriza los gastos del proyecto.

Líder del Proyecto: es el responsable de garantizar el cumplimiento del proyecto, definiendo el objetivo, alcance, riesgos, enfoque y presupuesto,

Page 69: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

67

para de acuerdo con esto, construir el cronograma de ejecución y terminación del mismo.

Asistente de formación: persona encargada de garantizar la transferencia de conocimiento y verificar que los formatos o instructivos se diligencien de forma adecuada.

Técnicos de Moldes: personas encargadas de realizar las actividades del cambio de moldes, cumpliendo el paso a paso del procedimiento estandarizado.

Coordinador de Estadística: Persona encargada de recopilar la data de los técnicos y mostrar el avance del cronograma de ejecución y ahorro generado.

Ingeniero de Procesos: es la persona que apoya el cuadre del proceso después de un cambio de moldes y apoya en la experiencia por su conocimiento en cambio de moldes

6.3.2.2 Etapa 1: Separación de las actividades internas y externas

Para el desarrollo de esta etapa, se realizó el diagrama de identificación de actividades internas y externas, donde se define el flujo del proceso de cambio de referencia que se presenta en la Tabla 22, para establecer la serie de subprocesos dentro de cada uno de los principales procesos del cambio de moldes, permitiendo descubrir posibles áreas de mejora.

Page 70: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

68

Tabla 22. Separación de actividades internas y externas

Fuente: Elaboración propia

6.3.2.3 Fase 2. Eliminar actividades que no agregan valor y transformar actividades internas a externas

Una vez se revisó la separación de las actividades, se eliminaron las actividades de espera de herramientas y de pre alistamiento del molde y algunas actividades se realizan en paralelo, para optimizar el tiempo de cambio. En la Tabla 23 se observa la nueva clasificación.

Internas (máquina

en detención )

Externas ( máquina en

movimiento )

Clasificación Clasificación

1 Parar a máquina X

2 Purgar máquina X

3 Bajar la temperatura del secador X

4 Traslado de placa de cavidades nueva a la zona permitida de maquina X

5 Traslado con puente grua va al cuarto de moldes por placa de machos. X

6 Traslado de placa de machos nueva a zona permitida de maquina. X

7 Traslado de tecnico al cuarto de moldes por baldes para recoger agua del molde X

8 Traslado al deposito de agua para retirar agua de baldes. X

9 Traslado al cuarto de moldes por herramienta faltante. X

10 Se baja la placa movil del molde X

11 Traslado de mesa de herrramientas a zona permitida de maquinas. X

12 Inicio cambio de boquilla. X

13 Traslado de tecnico al cuarto de moldes por herramienta faltante. X

14 Montaje de boquilla X

15 Inicio cambio de robot. X

16 Traslado de tecnico al cuarto de moldes por herramienta faltante. X

17 Desmontaje de robot viejo. X

18 Traslado de robot viejo a zona permitida de maquina. X

19 Traslado de robot nuevo de zona permitida a maquina para montaje. X

20 Inicia cambio en el sistema de cierre. X

21 Traslado a buscar herramienta X

22 Traslado a mesa de herramientas X

23 Traslado a Máquina continuación montaje sistema de cierre. X

24 Desmonte de la placa de cavidades molde anterior y traslado a zona permitida de máquina X

25 Traslado de placa de cavidades nueva a máquina para montaje. X

26 Desmontar placa de machos de molde anterior y traslado a zona permitida. X

27 Traslado al deposito de agua para retirar agua de baldes. X

28 Enganche placa de machos molde nuevo y traslado a máquina para montaje. X

29 Calibración de molde y robot pantalla operador (manejo de variables). X

30 Traslado a robot para ajuste de fotocelulas. X

31 Operación con pantalla de operador y verificar posiciones fotocelulas con relación a la pantalla. X

32 Traslado a robot para ajuste de fotocelulas. X

33 Termina calibración de Robot y molde X

34 Limpieza y desinfección de los machos por parte de operario de Producción X

35 Limpieza y desinfección de banda y robot. X

36 Limpieza de maquina X

37 Arranque de máquina y purga. X

No Descripción de actividades

Page 71: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

69

Tabla 23. Eliminación de actividades que no agregan valor y transformación de actividades internas a externas

Internas

(máquina

detenida)

Externas

(máquina en

movimiento)

Clasificación Clasificación

1 Parar a máquina X

2 Purgar máquina X

3 Bajar la temperatura del secador X

4 Traslado de placa de cavidades nueva a la zona permitida de maquina X Interna a Externa

5 Traslado con puente grua va al cuarto de moldes por placa de machos. X Interna a Externa

6 Traslado de placa de machos nueva a zona permitida de maquina. X Interna a Externa

7Traslado de tecnico al cuarto de moldes por baldes para recoger agua del

moldeX Interna a Externa

8 Traslado al deposito de agua para retirar agua de baldes. X

9 Traslado al cuarto de moldes por herramienta faltante. X Interna a Externa

10 Se baja la placa movil del molde X

11 Traslado de mesa de herrramientas a zona permitida de maquinas. X

12 Inicio cambio de boquilla. X

13 Traslado de tecnico al cuarto de moldes por herramienta faltante. Se suprime actividad

14 Montaje de boquilla X

15 Inicio cambio de robot. X

16 Traslado de tecnico al cuarto de moldes por herramienta faltante. Se suprime actividad

17 Desmontaje de robot viejo. X

18 Traslado de robot viejo a zona permitida de maquina. X

19 Traslado de robot nuevo de zona permitida a maquina para montaje. X Interna a Externa

20 Inicia cambio en el sistema de cierre. X

21 Traslado a buscar herramienta Se suprime actividad

22 Traslado a mesa de herramientas X Interna a Externa

23 Traslado a Máquina continuación montaje sistema de cierre. X

24Desmonte de la placa de cavidades molde anterior y traslado a zona

permitida de máquinaX

25 Traslado de placa de cavidades nueva a máquina para montaje. X Interna a Externa

26 Desmontar placa de machos de molde anterior y traslado a zona permitida. X

27 Traslado al deposito de agua para retirar agua de baldes. X Interna a Externa

28 Enganche placa de machos molde nuevo y traslado a máquina para montaje. X Interna a Externa

29 Calibración de molde y robot pantalla operador (manejo de variables). X

30 Traslado a robot para ajuste de fotocelulas. X

31Operación con pantalla de operador y verificar posiciones fotocelulas con

relación a la pantalla.X

32 Traslado a robot para ajuste de fotocelulas. X

33 Termina calibración de Robot y molde X

34 Limpieza y desinfección de los machos por parte de operario de Producción X

35 Limpieza y desinfección de banda y robot. X

36 Limpieza de maquina X

37 Arranque de máquina y purga. X

No Descripción de actividades Observaciones

Fuente: Elaboración propia

Page 72: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

70

6.3.2.4 Fase 3. Perfeccionar todos los aspectos de la operación de preparación Para esta fase, se realizó un proceso de organización de herramientas en espuma de contorno como se observa en la Figura 21. Se acondicionó un carro de herramientas para evitar desplazamientos innecesarios hasta el taller de moldes, con esta operación se eliminan varios movimientos y traslados del diagrama de recorrido. También se organizó el tablero de gestión de moldes, dado que antes no presentaba información sobre indicadores, ni estados de mantenimiento de moldes, sólo se escribían las actividades que se debían realizar durante el día. En la actualidad, este tablero presenta indicadores del área, órdenes de servicio pendientes y solucionadas, reporte de cavidades, programa de cambio de moldes, gestión de cavidades, entre otros. Así mismo se realizó un proceso de orden y limpieza del taller de moldes (Figura 22)

Figura 21. Herramientas antes y después

Antes Después Fuente: elaboración propia

Page 73: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

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Figura 22. Orden y Limpieza Taller de Moldes

Antes

Después

Fuente: elaboración propia

Resumen fase MEJORAR

En esta etapa se realizó la priorización de las soluciones potenciales, en donde de

acuerdo con el análisis de impacto/esfuerzo la primera acción a implementar fue la

aplicación del sistema SMED con cada una de sus fases, incorporando la técnica

de orden y limpieza en el taller.

Page 74: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

72

FASE CONTROL

6.3.3 Estandarización de Procedimientos y Formatos

Con relación a la estandarización de procedimientos, se realiza la creación del instructivo ANEXO 1 y del formato de Check List de paso a paso de cambio de referencia Husky (Tabla 24) en el que se incluyen los tipos de cambio con sus respectivas actividades secuenciales, garantizando el cumplimiento de instructivo, dado que antes no se contaba con un instructivo que permitiera determinar la secuencia del cambio.

Una vez se puso a prueba el formato, se evidencia la necesidad de identificar las actividades paralelas y las individuales dentro del formato, se coloca el responsable de cada actividad como M1 y M2 (donde M significa Mecánico) y se asigna un color que permita identificar cuándo se realizan actividades paralelas. Adicional a ello, se incluye la actividad de ARRANQUE DE MÁQUINA donde se presentan unas sub-actividades que representan un tiempo perdido y no se habían contemplado en el formato propuesto inicialmente.

En la Tabla 25 se muestra el Formato de Limpieza e Inspección del molde en el que se incluye el mantenimiento de molde por cambio de referencia, general, y anual, resaltando en colores su aplicación, el nombre de quien ejecuta la actividad y en la parte trasera se incorpora un formato llamado INFORME DE MANTENIMIENTO el cual se debe diligenciar cuando se realiza alguno de estos tipos de mantenimiento y se cambian piezas, este no estaba asociado al procedimiento y no era parte del control documental.

En el formato de inspección diaria de moldes de inyección y soplado que se observa en la Tabla 26, se incluyen actividades que permiten obtener información real y verificable para poder trabajar sobre el día a día de cada Técnico y poder realizar el ciclo de inspección visual.

La Tabla 27 presenta el formato de alistamiento de herramientas, que también constituye un perfeccionamiento del proceso, dado que se encuentran relacionadas todas las herramientas que se deben utilizar en cada cambio, minimizando la posibilidad de retrasos en el cambio por ausencia de éstas.

Page 75: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

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Tabla 24. Check List de paso a paso para cambio de referencia Fuente: área de moldes, Plásticos Team

HORA INICIO DEL CAMBIO DE MOLDE : HORA FIN DEL CAMBIO DE MOLDE :

DE LA REFERENCIA:___________________________ A LA REFERENCIA:__________________FECHA: MAQUINA:

Garantizar cumplimiento de check list de alistamiento para cambio de molde

COMPLET

O

SEMI-

COMPLET

O

MACHOS

PLACA DIF.

A

MACHOS

PLACA DIF.

B

MACHOS

MISMA

PLACA

1.1 Verificar que las temperaturas del molde estén apagadas y las del cañón en reposo

1.2 Verificar que las temperaturas del molde y el cañon estén apagadas

1.3 Asegurarse de que el robot este en posición vertical

2. 1 Cerrar válvulas de refrigeración de entrada y salida del robot

2.2 Desacoplar todas las mangueras del robot (agua de chiller, succión de aire y/o vacio y expulsión

mecánica)

2.3 Retirar tornillos, desacoplar placa del robot y proceda a retirar con el puente grúa el robot hasta la

zona permitida de aseguramiento (maquina)M1 Y M2

2.4 Desajustar (sin retirar) los tornillos que sostienen la placa del servo motor del robot y realice alineación

del robot respecto a la posición según la referencia a fabricar y cuando se obtenga la posicion adecuada

ajustar los tornillos que sostiene la placa del servo motor del robot

M1

2.5 Modificar la posición de las fotocélulas según la referencia a fabricar, las cuales están identificadas

2.6 En el montaje del robot proceda a nivelar la placa del robot con el nivel de precisión en paralelo con el

esparrago y realizar ajuste de tornillos placa del robot

2.7 Acoplar mangueras del robot (agua de chiller, succión de aire y/o vacio y expulsión mecánica) M1

3.1 Garantizar temperatura de maquina habilitada y desajustar tornillos de la boquilla

3.2 Retirar e Instalar boquilla del cañón de 32 a 48 cavidades o de 48 a 32 cavidades.

3.3 Apagar temperatura de maquina

Nota: Al finalizar el cambio de referencia se debe correr el cañón con la boquilla hacia el hot runner para

alinear la boquilla y retrocederla nuevamente para ajustar los tornillos manualmente con las temperaturas

de maquina encendidas

M2

4.1 Drenar placa de corazones: Desacoplar todas las mangueras de la parte superior e inferior de agua

de molde (placa móvil) y mangueras de aire de expulsiónM2

4.2 Colocar Platina de unión entre placa de corazones y placa de formadores. M2

4.3 Retirar expulsores y ubicar su posicion según la referencia a fabricar y que coincidan con el plato

expulsorM2 Y M1

4.4 Retirar los tornillos que aseguran la placa móvil a la unidad de cierre y retirar placa de corazones

(móvil) con el puente grúa.M2 Y M1

4.5 Instalar la placa de corazones (móvil) sobre la fija, sujetada por puente grúa. M2

4.6 Medir distancias de guias de expulsión M1 Y M2

4.7 Colocar los esparragos en la placa de corazones parte interna y ajustar los expulsores levemente M1 Y M2

4.8 Cerrar placa base de la maquina (lado móvil) hacia placa de cavidades en modo ajuste de molde.

Alinear placa movil con respecto a la placa fija M1 Y M2

4.9 Colocar y ajustar los tornillos que aseguran la placa móvil a la placa base de la maquina y ajustar

expulsores hasta su torque permitidoM1 Y M2

4.10 Retirarlas platinas laterales entre placa de corazones y placa de formadores. M1 Y M2

4.11Acoplar todas las mangueras de la parte superior e inferior de agua de molde (placa móvil) M1 Y M2

CHECK LIST DE PASO A PASO PARA CAMBIO DE REFERENCIA HUSKY GL´S

ALISTAMIENTO DE MOLDESCUMPLE RESPONSABLE OBSERVACION

SI NO

3. CAMBIO DE BOQUILLA DEL CAÑON

ACTIVIDADES PARA CAMBIO DE MOLDE

1. CONDICIONES INICIALES

TIPO DE CAMBIOTIEMPO

(MIN)RESPONSABLE

M2

2. CAMBIO DE ROBOT

M1

M1 Y M2

M2

4. CAMBIO DE PLACA DE CORAZONES

Page 76: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

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Tabla 24. Check List de paso a paso para cambio de referencia (Continuación) Fuente: área de moldes, Plásticos Team

5.1 Retirar estructura del patín del robot M1 Y M2

5.2 Desconectar conectores eléctricos del hot runner M1 Y M2

5.3 Drenar placa de cavidades: Proceda a desacoplar todas las mangueras de agua y válvulas de

compuerta (aire) de la parte inferior de la placa de cavidades con el balde para recolectar el agua. Retirar

tornillos de sugeccioin del hot runner y/o placa de cavidades

M1 Y M2

5.4 Realizar limpieza de las dos caras del molde y retirar hot runner y/o placa de cavidades izándola con el

puente grúa y trasladarla a la zona de maquina M1 Y M2

5.5 Instale hot runner con la placa de cavidades: Introducir y ajustar levemente los tornillos de sujeción de

la placa de cavidades y del hot runner a la placa base de la maquina. M1 Y M2

5.6 Nivelar Hot runner con el nivel de precisión y ajuste al torque necesario los tornillo que aseguran el hot

runner a la placa base de maquina. M1 Y M2

5.7 Instale la placa de cavidades: Introducir y ajustar los tornillos de sujeción de la placa de cavidades al

hot runner con su torque necesario.M1 Y M2

5.8 Limpieza de conectores de temperatura de molde (Sopletear) e instalar los conectores eléctricos al

hot runnerM1 Y M2

5.9 Acoplar todas las mangueras de agua y de válvula de compuerta (aire) de la parte inferior de la placa

de cavidades y hot runnerM1 Y M2

6.1 Cambio de topes central y lateral M1

6.2 Revisar filtros de bomba de proceso M1

7.1 Informar al operario y al periférico de subir la temperatura de trabajo del secador M1

7.2 Prender la bomba de agua de chiller M1 Y M2

7.3 Abrir válvulas de agua de chiller hacia el molde y verificar que no exista fugas de agua M2

7.4 Revisión y cambio de grafado de mangueras (solo si es necesario) M1

7.5 Prender las temperaturas de calefacciones maquina y calefacciones molde M1

7.6 Limpieza y desinfección de macho, cavidades y bandas M2

7.7 Verificar que no queden herramientas, wypall, ni material extraño en la maquina. M1

8.1 Ingresar a la pantalla AJUSTE DE MOLDE según la siguientes opciones:

Rellamar la receta de la referencia a fabricar

Ingresar los parámetros de inyección y cierre que se requieren

M2

8.2 Entrar a la pantalla instalacion de molde para su respectiva calibración M2

9.1 Calibración Pos. Robot para cierre Molde sin peligro

9.2 Trasladar el robot a zona de molde en posición vertical

9.3 Realizar paralelismo del robot

9.4 Con la guía de calibración buscar que coincidan los orificios de la placa del robot con respecto a la

placa de cavidades, esto con el objetivo de buscar el punto cero de calibración.

9.5 Ingresar valores que corresponde en cada etapa (según calculos realizados)

9.6 Calibrar posiciones de expulsión del robot (calibrar la altura de los sensores de las fotocelulas)

9.7 Calibracion Pos. Molde p.Entrada Robot sin peligro

9.8 Calibracion Pos. Expulsor para salida segura robot

9.9 Probar maquina en ciclo seco durante 5 a 10 minutos

NOTA: Mientras el M2 realiza la acividades del punto 9,0 al 9,9, el M1 debe iniciar con el despeje de area M1

10.1 Realizar purga de maquina ( Procedimiento de purga CA-TRP-PR-008)

10.2 Arranque de maquina de acuerdo al instructivo para operar maquinas Husky GL´S (CA-TRP-IN-006)

10.3 El operario debe garantizar la lista de chequeo de arranque de proceso en maquina husky GL´S OP

8. CALIBRACIÓN DEL MOLDE

5. CAMBIO DEL HOT RUNNER Y/O PLACA DE CAVIDADES

6. CAMBIO DE TOPES

7. ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINA

9. CALIBRACIÓN DEL ROBOT

M2

10 ARRANQUE DE MAQUINA

M2

TOTAL DE TIEMPO EMPLEADO

EVENTOS O AVERIAS OCURRIDAS DURANTE EL CAMBIO DE MOLDE TIEMPO DE REPARACION SOLUCIONADO

PORINICIO FIN

Page 77: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

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Tabla 25. Formato de limpieza mantenimiento e inspección de molde

Fuente: área de moldes, Plásticos Team

Maquina:

PARTES DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CAMBIO DE

REFERENCIAGENERAL

ANUAL HOT

RUNNEREJECUTADO POR OBSERVACIONES

Numero de cavidadesCavidades habilitadas que se entregan con el

molde

Mangueras Fugas, desgaste, estado de racores.

Lock RingTaponamiento de orificios, ajuste de

tornillería, golpes y limpieza.

Machos Limpieza, brillo, inspección de agujas,

golpes, tornillería ajustada.

Rodamientos de leva de

placa de formadoresVerificar estado de giro, ruido extraño.

Formadores de rosca Golpes y tornillos ajustados, se debe

realizar limpieza

lubricación de anillos de sellado (cono)

Verificación de manchas, marcas, golpes,

se deben limpiar y brillar

Placa porta cavidades Estado de racores y tornillería

Placa porta formadores Posición, ajuste y estado de piezas

Placa de lock ring Limpieza

Placa de expulsión Verificación de la base de expulsores

Tornillos de formadores y

placa de formadoresVerificación, estado y ajuste de tornillos

Cilindros expulsión para

robot

Verificar funcionamiento del cilindro:

Fugas, vástago alineado

Cavidades del robot

Verificación de marcas, partículas

extrañas, golpes y se debe realizar

limpieza.

Verificar estado de los Hole grommet

Revisión interna de conductos de

refrigeración de la cavidad

verificación de posicionamiento y ajuste

de tornillos

Mandriles (robot IML) Limpieza de conductos y racores de

bronce, golpes , garantizar pieza limpia

Estrella (robot IML) Garantizar pieza en buen estado y limpia

Hot Runner

NºCODIGO:___________

_____

Diligencie el código de identificación

Estado de aisladores

Cambio de aisladores

Verificación de estado (puntas)

Cambio

Limpieza superficial

Cambios

Resistencias Estado de resistencias

Cambio de tornillo

Cambio de empaquetadura

Estado de pistones

Espaciadores Cambio

Verificar estado

Realizar limpieza

Manifold Limpieza

Porta Boquillas Limpieza

APLICACIÓN

LUGAR/PIEZASBujes

Guías

Rodamientos de leva de placa de

formadores

Cavidades, formadores y lock ring

GRASA NICKEL ANTI-

SEIZE Tornillos

SUSTANCIAS DE LIMPIEZA

CODIGO:

VERSION 01

Grasa OKS 476

LUGAR/PIEZAS

Desengrasante Abiox (1Lt abiox en 5Lt de agua)

Alcohol industrial

SI NO

ROBOT

Cavidades

Aisladores

Boquillas

Agujas

Placa de expulsion del

robot

Valve Busing

SUSTANCIAS DE

LUBRICACION

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE MOLDE Y ROBOT

Hora de inicio:________________________________ Hora Fin:_____________________________

MOLDE

FECHA

REFERENCIA

HOT RUNNER

Pistones

Page 78: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

76

Tabla 26. Formato de inspección diaria de moldes de inyección y soplado

Fuente: área de moldes, Plásticos Team

FECHA: TECNICO DE MOLDES:

TURNO:

CAVIDADES

ACTUALES

CAVIDAD

SUSPENDIDA

CICLO DE

MAQUINAINSPECCIÒN VISUAL HORA

CAVIDADES

ACTUALES

CAVIDAD

SUSPENDIDA

CICLO DE

MAQUINAINSPECCIÒN VISUAL HORA

SE DEBE PROGRAMAR MANTENIMIENTO

CÓDIGO: CA-MAT-FO-002

VERSIÓN: 004

CAUSA DEL TAPONAMIENTO

GL 225

MÁQUINA

MÁQUINA

H 160-3

GL 300-1

CAUSA DEL TAPONAMIENTO

H 160-4

H 160-1

H 160-2

H 400 -1

NS-60

H 225

PF3

PF4-2

INSPECCIÓN DIARIA DE MOLDES

(INYECCIÓN Y SOPLADO)

GL 300-2

COMENTARIOS

H 400 -2

Page 79: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

77

Tabla 27. Formato check list de alistamiento para cambio de referencia

Fuente: elaboración propia.

CAMBIO DE MOLDE DE: A MAQUINA :

CUMPLEFECHA

(DD/MES/AÑO)RESPONSABLE

HERRAMIENTAS REFER CANT REFER CANT REFER CANT REFER CANT REFER CANT REFER CANT REFER CANT CUMPLEFECHA

(DD/MES/AÑO)RESPONSABLE

Llaves boca fija (milímetros) 18 mm 1 22 mm 2 24 mm 2 32 mm 2 19 mm 1 38 mm 1 41 mm 1

Juego de Llaves Allen en milímetros completas mm 2 juegos

Medidor de Nivel de precisión 1

Calibrador de precisión 150 milímetros 1

Comparador de caratulas 1

Platina de unión molde 2

Plantilla de asegurar molde para bajarlo 2

Cáncamos de izaje robot M12 2

Cáncamos de izaje molde M24 1 M16 2

Cadena para robot (metros) 1,5 m 1

Rache para copa de media (tope de moldes) 1

Llave Allen 14 (milímetros) 14 mm 2

Llave Allen 19 (milímetros) 19 mm 2

Tubo para llave Allen 14 milímetros 2

Tubo para llave Allen 19 milímetros 2

Copa para Allen 14 milímetros 1

Balde para deposito de agua de drenaje (galones) 5 gal 2

Amarras plásticas (pulgadas) 12 in 6 15 in 4 20 in 2

Placa de tope robot 1

Llave para tubo 12 pulgadas 1

Corta frio 2

Calculadora 1

Varillas de calibración robot 1 par

Tope central de molde 1

Tope lateral de molde 1

Boquilla de cañón (Aplica Gl 300-2) 1

Gafas protectoras 2 pares

Guantes de temperatura (aplica cuando se requiera

cambio de boquilla)1 par

Guantes tipo ingeniero 2 pares

Wypall 10

Base móvil para ingreso a la maquina 1

Lona para cubrir banda del robot 1

Manguera de presión de aire 1

Dispensador con alcohol 1

Grasa oks 470 para lubricación de guías o barras 1

Grasa oks 476 para lubricar superficies de contacto

con el producto1

limpiador electrónico 1

Tornillos (milímetros) M12x100 4 M8x60 4 M6x35 4 M22x 70 4

Alicate 1

Linterna pequeña 1

Tubo de 30 cm X 1/2 pulgada 2

Garantizar funcionalidad del puente grúa y

disponibilidad para traslado de molde 1

Hora FECHA

(DD/MES/AÑO)RESPONSABLE

HERRAMIENTAS NECESARIAS

FORMATO CHECK LIST DE ALISTAMIENTO PARA CAMBIO DE REFERENCIA

ALISTAMIENTO DE MOLDES

1. Alistamiento de molde y robot respecto al requerimiento soportado con la orden de servicio (CA-MAT-FO-007)

2. Garantizar cumplimiento del formato de mantenimiento preventivo para molde y robot

3. Verificación de trabajo en cavidades según formato de reporte de cavidades por molde

TRASLADO DE ELEMENTOS

1. Veinte (20 min) minutos antes de que pare la maquina garantice el traslado de: las herramientas necesarias, el molde, el robot a la zona maquina permitida

2. Demarcación de zona de trabajo permitida para el cambio de referencia

3. Demarcación de maquina con tarjeta de seguridad para su intervención

Codigo CA-MAT-FO-012

Version 1

N° Orden de servicio:

Consecutivo N°:

Fecha del mantenimiento:

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78

Después de la creación y puesta en marcha de los formatos, se definió que era necesario definir un modelo de formación para hacer el seguimiento del proceso de capacitación y desarrollo y crear la ficha de entrenamiento en el cargo para los Técnicos actuales y para las contrataciones futuras, con el objetivo de garantizar las buenas prácticas en el proceso. El modelo de formación establecido por la empresa se presenta en la Figura 23. Figura 23. Modelo de Formación Plásticos Team

Fuente: Adaptación modelo de los 4 Niveles de Kirkpatrick

Siguiendo el modelo anterior, se definió la ficha de entrenamiento de la Tabla 28, en la que se encuentran los conocimientos generales y específicos del cambio, así como los instructivos para la aplicación y puesta en práctica del proceso dentro de la planta, garantizando no sólo el conocimiento teórico, sino también las habilidades del equipo de Técnicos.

• 1. REACCIÓN

Reacción, nos permite medirla cuota de satisfacción de losalumnos con respecto a laformación que acaba derecibir. Esta evaluación serealizar mediante el formato“Evaluación de la satisfacción”al acabar el curso. El nivel dereacción sirve para valorar lopositivo y lo negativo de loscursos de formación, con el finúltimo de mejorar enediciones futuras.

•2. APRENDIZAJE

El nivel 2 del modelo de Kirkpatrickintenta medir los conocimientosadquiridos por los alumnos a lo largodel curso. Para intentar tener estamedida se realizar una evaluación decontrol antes y después de la acciónformativa. Las evaluaciones de estenivel determinan el grado en que losparticipantes realmente asimilaron loque se les impartió, y la forma en quealgunos factores pueden afectar en elaprendizaje, como pueden ser elcontenido del curso, las actividadesde aprendizaje, la estructura delcurso, los materiales y lasherramientas empleadas, etc.

•3. COMPETENCIAS

Este nivel intenta medir si losalumnos de un curso pueden aplicaren su trabajo los conocimientosadquiridos. Debemos tener encuenta que esto lleva tiempo y portanto se deberá esperar siete días,hasta poder hacer una valoraciónadecuada, realizada medianteentrevistas y/o auditorias ademásde la observación del desempeñolaboral por parte del equipodirectivo. En este tercer nivel deevaluación se pregunta si losparticipantes están aplicando en supuesto de trabajo lo queaprendieron en el aula, cuáles sonlos elementos que usan más y porqué hay algunos elementos delcurso que no se usan en absoluto.

•4. RESULTADOS

En este último nivel se intentamedir si los objetivos planteadosen la acción formativa se utilizanen la organización de formaefectiva y eficiente, para ello, sepueden plantear exámenes yentrevistas a los participantes delcurso que deberían realizar antesy después de recibi r la formación.Como en el nivel anterior debepasar un cierto tiempo antes derealizar las pruebas y entrevis tas alos alumnos . Su objetivo esevaluar el beneficio que haproducido la acción formativa .Este impacto es de tipo financiero,fundamentalmente, y estávinculado a los resultados o a laimagen corporativa de una ciertaorganización

Page 81: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

79

Tabla 28. Ficha de Entrenamiento Técnico de Moldes Fuente: área de moldes, Plásticos Team

NOMBRE:

CARGO:

FECHA DE ENTREGA AL

COLABORADOR:

FECHA DE ENTREGA A

TALENTO HUMANO:

Cargo Contacto Fecha Hora LugarObserv

aciones

Firma Responsable

de la Charla

Inducción Virtual

Coordinador de

Desarrollo del

Talento

Paola Andrea García

Inducción

Corporativa

Asistente de

formacion Yina Marcela Cano

Vicepresidencia /

Dirección Área Cargo Contacto Fecha Hora Lugar

Observ

aciones

Firma Responsable

de la Charla

Aux. de seguridad y

salud en el trabajoNasly Luna Franco

Aux. de seguridad y

salud en el trabajoNasly Luna Franco

Aux. de seguridad y

salud en el trabajoNasly Luna Franco

Aux. de seguridad y

salud en el trabajoNasly Luna Franco

Coordinador SG Martha Isabel Giraldo

Coordinador SG Martha Isabel Giraldo

Auxiliar de Sistemas

de GestiónSandra Cardona

Auxiliar de Sistemas

de GestiónSandra Cardona

Coordindor de

LogisticaCarolina Meneses Rol del area

Coordindor de

LogisticaCarolina Meneses

Coordindor de

LogisticaCarolina Meneses

Coordinadora de

Prod. y CalidadMaría Fernanda Orozco

Coordinadora de

Prod. y CalidadMaría Fernanda Orozco

Coordinadora de

Prod. y CalidadMaría Fernanda Orozco

Coordinadora de

Prod. y CalidadMaría Fernanda Orozco

Tecnico de

laboratorioTecnico de laboratorio Guia de atributos

Auxiliar de proceso Auxiliar de proceso Guias de Proceso

Aux. administrativo

de mttoElisabeth Jaramillo

Coordinador de

mantenimientoMiguel A. Marulanda

Coordinador de

mantenimientoMiguel A. Marulanda

Coordinador de

mantenimientoMiguel A. Marulanda

Programador de

mantenimientoJorge E. Parra

Programador de

mantenimientoJorge E. Parra

Supervisor Oscar Rivadeneira

Supervisor Oscar Rivadeneira

Supervisor Oscar Rivadeneira

Sistema de Gestión

Logistica

Manufactura

Mantenimiento

Rutinas de lubricación

Recorrido en planta

AROS / Riesgos asociados a la línea de proceso

Programa de planta

Información general del proceso (transformación - calidad)

Interrelación del cargo con el proceso

Interrelación del cargo con el proceso

Producción

Conocimiento de los equipos de planta

Alarmas de maquina (causa y manejo)

Rol e interación con el cargo

Rutinas de mantenimiento

Herramientas mecanicas de trabajo

Herramienta Gestiona

Rol del área

INDISPENSABLES

Manual de Conducta, Competencias,Reglamento Interno de

Trabajo, Entrega de Descriptivo del cargo

Generalidades de la compañía

Sistema de gestión Ambiental

Temas Fundamentales

Proceso, caracterización

ANEXO 2 / T-GTH-IN-002

Vr 29 Julio 2011

PLAN DE ENTRENAMIENTO EN EL CARGO

TÉCNICO DE MOLDES

AREA Temas Fundamentales

Conocimientos TPM

Inducción sistemas de gestión (SISO-Calidad-Inocuidad-

Ambiental-Seguridad)

Plan de evacuación de emergencia

Entrega de elementos de seguridad

DADAS POR EL CARGO

Matriz de riesgos

Sistema Gestión integrado

Manejo seguro de sustancia químicas

Page 82: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

80

Tabla 28. Ficha de Entrenamiento Técnico de Moldes (Continuación)

Fuente: área de moldes, Plásticos Team

Vicepresidencia /

Dirección Área Cargo Contacto Fecha Hora Lugar

Observ

aciones

Firma Responsable

de la Charla

CODIGOS LUP asociadas al cargo:

Operario de iny. de

preformas

Operario de iny. de

preformasCA-PRE-LUP-016 Conocimientos basicos de TPM

Operario de iny. de

preformas

Operario de iny. de

preformasCA-PRE-LUP-017 Definición OEE

Aux. administrativo

de mttoElisabeth Jaramillo

CA-MP-LUP-001Tablero de Gestión Visual

Supervisor/ tecnico

mecanico

Supervisor/ tecnico

mecanicoCA-MP-LUP-002 Demarcación de área de trabajo

Tecnico mecanico Tecnico mecanico CA-MP-LUP-003

Material que se detecta en las

boquillas cuando se va a cambiar el

buje del Gate Insert

Supervisor lider Supervisor lider CA-MP-LUP-004 Frecuencia para cambio de mangueras

Tecnico mecanico Tecnico mecanico CA-MP-LUP-005Manipulación y levantamiento de

Cargas

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-006 Válvula extrusora 160-3

Tecnico mecanico Tecnico mecanico CA-MP-LUP-007 Como liberar formadores de rosca

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-008 Paralelismo de mandriles Maq. H400

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-009Cuidados para arranque de maquina

160-1

Tecnico mecanico Tecnico mecanico CA-MP-LUP-010 Montaje de cavidades del robot GL 225

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-011 Presentaciòn de la unidad de inyección

Aux. administrativo

de mtto

Aux. administrativo de

mttoCA-MP-LUP-012 5´S: Ciclo de las 5´S

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-013 Recirculación de equipo de filtración

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-014Rotulación de cables de bornera de

motor de 6 puntas

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-015 Plano de sistema transporte resina

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-016Medidores de potencia (manejo y

visualización)

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-017Funcionamiento Valvula proporcional y

servovalvula

Tecnico mecanico Tecnico mecanico CA-MP-LUP-018 Presentación de la unidad de moldes

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-019 Sistema de venteo 400-1 y 400-2

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-020 Acumulador de Nitrogeno

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-021Cambio de pila de la memoria RAM en

los PLC

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-022Estandar de inspección y limpieza para

varillas temposonicas

Aux. administrativo

de mtto

Aux. administrativo de

mttoCA-MP-LUP-023 Estandar de puesto de trabajo

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-024 Ajuste etiqueta Magazin IML

Supervisor Supervisor CA-MP-LUP-025Analisis de riesgo al retirar motor

hidraulico GL´S

Producción y Calidad

Mantenimiento

Manufactura

Temas Fundamentales

Page 83: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

81

Tabla 28. Ficha de Entrenamiento Técnico de Moldes (Continuación)

Fuente: área de moldes, Plásticos Team

CODIGOSProcedimientos, instructivos y

formatos asociados

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto Distribucción de equipos perifericos

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-FO-012Formato check list de alistamiento para

cambio de referencia

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto Formato Mantenimiento de moldes

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mttoCheck list de paso a paso para cambio

de referencia

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mttoInstructivo de operación del limpiador

ultrasonico

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto Instructivo de estandar de lubricacion

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-005

Instructivo cambio de referencia

maquinas husky gl´s

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mttoInstructivo de mantenimiento y

limpieza de moldes

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-PG-001 Abastecimiento de agua

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-012 Arranque de planta de emergencia

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-008 Cambio de molde Husky 400 IML

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-011Cambio de molde maquina Husky 225

hylectric

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-PR-003 Cambio de moldes

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-006Cambio de moldes de soplado de

maquinas nissei PF4-2, PF3

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-004Cambio de placas de inyección de

maquina husky 225 y husky 300

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-FO-003 Control de motores

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-FO-005 Hoja de vida de equipos perifericos

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-FO-004 Hoja de vida de maquina

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-FO-006 Hoja de vida de molde de inyeccion

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-FO-002Inspección diaria de moldes y

lubricantes

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-FO-001Inspección diaria de equipos

perifericos

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-009Instructivo para mantenimiento

preventivo

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-015 Limpieza de cuartos de compresores

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-016 Limpieza de subestacion electrica

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-003 Mantenimiento basado en la produccón

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-002Mantenimiento basado en rutinas de

inspección

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-IN-001 Mantenimiento correctivo

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-PR-001Procedimiento general de

mantenimiento

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-FO-010 Salida de elementos de planta

Aux. administrativo de mtto Aux. administrativo de mtto CA-MAT-FO-007 Solicitud de servicio

Asistente de producción Claudia X. Navia CA-TRP-PR-008 Procedimiento de purga

Asistente de producción Claudia X. Navia CA-TRP-IN-006Instructivo para operar maquinas

husky serie GL

Asistente de producción Claudia X. Navia CA-TRP-IN-007Instructivo de operación maquinas

nissei serie PF

Asistente de producción Claudia X. Navia CA-TRP-IN-009Instructivo para operar maquinas

nissei NS60-9A

Asistente de producción Claudia X. Navia CA-TRP-IN-008Instructivo de operación de la maquina

inyección husky 160´S

Asistente de producción Claudia X. Navia CA-TRP-IN-014Instructivo de operación de la maquina

husky hylectric 225

Asistente de producción Claudia X. Navia CA-TRP-PR-004Operación de equipos del sistema de

alimentacion de materias primas

Asistente de producción Claudia X. Navia CA-TRP-IN-013Instructivo de operación de la maquina

husky hylectric 400

Producción

Manufactura

Mantenimiento

Page 84: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

82

6.3.4. Resultado de la implementación del proyecto

Al revisar los datos del año 2016, para establecer los resultados obtenidos con la implementación de los planes de acción de este proyecto, se observa que la compañía tuvo un 10% de crecimiento en el volumen de producción del área de preformas distribuido en más del 50% de las referencias, situación que produjo una variación en la participación de los tres tipos de cambio de moldes. Por lo anterior, se realizó un análisis de razón de cambio para los años 2015 – 2016 que refleja el porcentaje de reducción del cambio de moldes en un 25,49%. La Tabla 29 permite visualizar este análisis.

Tabla 29. Razón de cambio: Reducción de Tiempo de Cambio de Moldes

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las horas disminuidas de cambio de molde y el valor hora máquina de la línea, los ahorros proyectados a valor presente en el año 2016 se muestran a continuación en la Tabla 30. Tabla 30. Ahorros proyectados por la reducción de tiempo de cambio de moldes

Fuente: Elaboración propia

Año 2015 2016

Tiempo disponible (horas) 14.836 13.270

Cambio de producto o formato 372,45 308

Inicio/Fin de producción 287 235

Fallas de equipo 970 702

Mediciones y ajustes 313 384

Gestión 100 65

Total paradas programadas 2.042 1.694

Cambio de producto en segundos 1340820 1108140

Producción en unidades 139.234.073 154.440.500

Razón de Cambio (seg/unidades producidas) 0,009629970 0,007175190

% de Reducción cambio de moldes (2015 - 2016) 25,49%

LÍNEA DE PREFORMAS

Variables 2016

No. de cambios por mes (promedio) 11,4 Disminución en Horas de cambio de molde (25.49%) 0,97 año 2015 vs 2016

Unidades x Hora Preformas 10.625 Numero de cambios de molde Horas / mes 11,0

Costo de proceso unitario 21,0$ Ahorro por costo de Proceso anual 29.566.347$ valores año 2016

Utilidad bruta unitaria 33,0$ Ahorro por costo de Oportunidad anual 46.461.403$ valores año 2016

Ahorro por costo Mano de Obra (moldes) 2.737.985$ valores año 2016

Ahorro Proyectado Total Anual 78.765.735$ valores año 2016

AHORROS PROYECTO DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE

Page 85: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

83

En las Figuras 24, 25, y 26 se encuentran los gráficos boxplot comparativos para los años 2015 – 2016 por cada tipo de cambio, donde se observa que, a pesar de la variación en la participación de los tipos de cambio, para el año 2016 no hay valores atípicos como se presentaban en el año 2015 y se observa una reducción de la media de los datos.

Figura 24. Boxplot Cambio Completo

Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Boxplot Cambio Corazones

Fuente: elaboración propia

Page 86: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

84

Figura 26. Boxplot Cambio Semicompleto

Fuente: Elaboración propia

En las Figuras 27, 28 y 29, se observa el impacto de la mejora, tomando como

datos los meses de enero – octubre 2016 comparado con los datos de abril –

diciembre 2015. Aquí se puede observar que los límites de especificación se

acercan a los requerimientos de los clientes y debido a los controles realizados, no

se presenta tanta variación en los cambios de molde. Dado que el comportamiento

de los cambios depende de la demanda del mercado, no fue posible obtener

suficientes datos en algunas máquinas, por ello sólo es posible presentar los

comparativos para los cambios completo en la máquina GL 300-2, semicompleto

en la máquina GL 225 y semicompleto en la GL 300-1

Page 87: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

85

Figura 27. Gráfico de control comparativo año 2015 - 2016 Cambio Completo GL

300 – 2

Fuente: Elaboración propia

Figura 28. Gráfico de control comparativo año 2015 - 2016 Cambio Semi completo

GL 225

Fuente: Elaboración propia

Page 88: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

86

Figura 29. Gráfico de control comparativo año 2015 - 2016 Cambio Semi completo

GL 300-1

Fuente: Elaboración propia

La tabla 31 resume los datos comparativos obtenidos durante el periodo 2015-

2016, debido a que en algunas máquinas no se presentan suficientes datos para

estimar las mediciones, se observa que el tipo de cambio corazones no tiene la

información para realizar los comparativos. Sin embargo, para los cambios

completo y semi completo, se observa que los valores de sigma presentan

incremento después de la mejora, así como los valores de Cp y Cpk.

Tabla 31. Datos comparativos 2015 - 2016 variables Sigma por tipo de cambio

Fuente: Elaboración propia

GL 300 - 1 GL 300 - 2 GL 225 GL 300 - 1 GL 300 - 2 GL 225 GL 300 - 1 GL 300 - 2 GL 225 GL 300 - 1 GL 300 - 2 GL 225 GL 300 - 1 GL 300 - 2 GL 225 GL 300 - 1 GL 300 - 2 GL 225

Sigma 0,19 0,46 1,15 1,39 1,49 2,35 1,68

Cp 0,49 0,82 1,19 0,34 0,51 0,89 0,54

Cpk -0,43 -0,34 -0,11 -0,02 0 0,28 0,06

me 186,5 124 116 121 0 131 0 217 463 182 190,5 100 183 199,5 534 162 196 213

Tipo de

Cambio

Semicompleto

2015 2016 2015 2016

Corazones

2015 2016

Completo

Page 89: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

87

6.3.5 Mecanismos de monitoreo de proceso

Después de haber establecido el procedimiento de cambios de moldes con el

equipo, se realiza la capacitación para el diligenciamiento de los formatos

establecidos en la etapa mejora.

Para garantizar el desarrollo de la habilidad y de acuerdo con el modelo de

formación basado en los cuatro niveles de Kirkpatrick, se le hace un seguimiento a

cada uno de los integrantes del equipo. (ver ANEXO 1 instructivo de cambio de

moldes, foto de capacitación cambio de moldes ANEXO 2, registro de asistencia

ANEXO 3).

En el tablero de gestión visual del área de moldes se estableció un formato de

diligenciamiento manual en el que cada técnico, al momento de realizar el cambio,

marca el tiempo de duración del cambio correspondiente, hecho que permite ver la

tendencia del tiempo de cambio de molde (Figura 30). Además, se establecieron

los indicadores de desempeño que se describen a continuación para garantizar el

control.

Costo de mantenimiento de moldes

Reporte de cavidades por molde

Tiempo por tipo de cambio de molde

Gestión de 5S

Figura 30. Tiempo promedio de cambio por mes 2016

193

313

242

270

314

236

190

191198

191196 196 193

177

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

jun jul ago sep oct nov dic

TIEMPO PROMEDIO DE CAMBIO X MES

Promedio de TIEMPO Promedio de META

Fuente: Elaboración propia

Page 90: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

88

En la Figura 31 se observa el monitoreo de los indicadores de desempeño que se

presentan en el Tablero de Gestión Visual del área de moldes, con seguimiento

mensual.

Figura 31. Tablero de Gestión Visual con indicadores de desempeño proceso de

moldes

Fuente: área de moldes, Plásticos Team

Resumen etapa CONTROLAR

En esta etapa se diseñaron formatos que permiten el seguimiento de las

actividades del cambio de moldes, logrando establecer estándares para controlar

posibles desviaciones dentro del proceso. Asimismo, se realizó el comparativo a

través de gráficos de control de los tiempos de cambio del año 2015 vs año 2016,

evidenciando las mejoras.

Adicionalmente, se realizó la creación de las fichas de entrenamiento para los

técnicos de moldes para garantizar el conocimiento teórico y las habilidades

necesarias para el control de los estándares establecidos.

Page 91: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

89

7. CONCLUSIONES

Para lograr los resultados de un proyecto, se hace necesario realizar una descripción detallada del proceso, que permita identificar las variables críticas que repercuten en las pérdidas de una compañía, en este caso los tiempos muertos por cambio de referencia. La aplicación de herramientas estadísticas permite ampliar la mirada hacia análisis objetivos de situaciones que a simple vista no son fáciles de identificar, situación que permite determinar variables que tienen mayor incidencia en las perdidas de los procesos. Los entornos organizacionales son muy cambiantes y las estrategias que se asumen de acuerdo a la participación que muestra el mercado, pueden ser diferentes de un año a otro, hecho que se ve reflejado en el comportamiento de las ventas, lo que genera variación en la participación de los volúmenes de producción por referencia y que hace necesario atender las necesidades identificando las mejores prácticas de los procesos.

La puesta en marcha de herramientas de mejora como la metodología DMAIC, permite identificar condiciones subnormales de los procesos y con cada uno de los pasos, descubrir las mejores técnicas de implementación para encontrar las soluciones que permitan obtener los resultados deseados. Uno de los puntos clave para que proyectos como el desarrollado en esta investigación logre ser exitoso, es el apoyo de la alta dirección, la capacitación y entrenamiento al personal para que todos conozcan la técnica y aporten ideas en este sentido, y el trabajo en equipo para lograr una armonía y alineación de objetivos de todas las áreas para alcanzar la reducción de tiempos muertos. Las empresas hoy en día, enfrentan un mercado cada vez más competitivo, por lo tanto, deberán poner a prueba diferentes herramientas de mejora, que le permitan competir y mejorar su posición en el mercado en el cual participan.

Page 92: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

90

8. BIBLIOGRAFÍA

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Page 94: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

92

ANEXO 1

INSTRUCTIVO DE CAMBIO DE MOLDES

1. OBJETO

Este instructivo tiene como finalidad dar a conocer los pasos que se deben seguir para realizar cambios de referencia en las máquinas Husky GL’S.

2. ALCANCE

El presente instructivo aplica al área de mantenimiento para realizar cambios de referencias en las maquinas Husky GL’S ubicadas en la planta de Plásticos Team S.A.S.

3. RIESGOS ASOCIADOS

Con la implementación de este instructivo se busca mitigar los riesgos de:

La mala operación del puente grúa o polipastos, pueden generar daños en los equipos, moldes, producir aplastamiento de extremidades e incluso la muerte si uno de los moldes llegará a caer sobre la persona que se encuentra manipulando el molde.

Es de suma importancia usar los elementos de seguridad necesarios para dicha labor, así como realizar una adecuada demarcación del área donde se requiere trabajar.

Los moldes solo podrán ser manipulados por el personal de mantenimiento quienes deben tener previo conocimiento de la operación misma.

4. DEFINICIONES

Puente grúa: dispositivo electro-mecánico que sirve para elevar cargas pesadas y el cual es movido por el operador con un sistema de manto eléctrico.

5. CONDICIONES GENERALES

Los cambios de referencia se generan con base en el programa de producción de planta, una vez se tienen identificados los cambios los líderes de las áreas de mantenimiento y producción coordinan el personal responsable del cambio y generan las solicitudes de servicio en el formato [documento index=1491 link=true salida="name,code" template="%s %s"]

El personal asignado para el cambio de referencia debe garantizar la entrega del [documento index=6389 link=true salida="name,code" template="%s %s"] que se le fue entregado inicialmente cuando este molde fue desmontado.

5.1. Tipos de cambio de referencia

En la siguiente tabla se relacionan los diferentes tipos de cambio que pueden realizarse de acuerdo a las referencias:

Page 95: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

93

Cambio de

boquilla

Cambio de

robot

Cambio de

placa móvil

(corazones y

formadores)

Cambio de

Hot Runner

Cambio de placa

de cavidades

Cambio de

topes

Cambio de

machos

#

Actividades

Cambio completo de molde X X X X X X 6

Cambio semi-completo de molde X X X X 4

Cambio de corazones X X 2

TIPO DE CAMBIO

ACTIVIDADES

6. CONTENIDO

6.1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para la instalación y/o cambio de placas y/o moldes de inyección de las máquinas Husky, deben tenerse en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad:

Antes de manipular el puente grúa debe verificarse:

1. Que los cables estén completamente libres y no tengan señales de rupturas. 2. Que el gancho de izaje no presente deterioro o señales de ruptura. 3. Comprobar los movimientos del puente grúa con los botones indicados: desplazamiento arriba, abajo, derecha, izquierda; giro derecha, izquierda.

6.2. CAMBIO DE REFERENCIA COMPLETO

6.2.1. Condiciones Iniciales

1. Garantizar el cumplimento antes del cambio del formato Check List de Alistamiento para cambio de referencia. 2. Colocar la tarjeta de bloqueo en lo puntos definidos para esto. 3. Verificar que la máquina, una vez parada, se encuentre completamente purgada cumpliendo con el instructivo [docs index=858 salida="code,name" template="%s%s" link="true"]. 4. Verificar que las temperaturas del molde estén apagadas y las de la máquina estén habilitadas, a través de la pantalla de calefacciones de máquina. 5. Asegúrese de tener el robot en posición vertical (Zona del robot) y cerrar las válvulas de agua de Chiller hacia el robot.

Nota: En los tipos de cambio semi completo, cambio de machos placa dif. A, cambio de machos placa dif. B y cambio de machos de misma placa: verificar que las temperaturas del molde estén apagadas y las de máquina estén inhabilitadas, a través de la pantalla de calefacciones de máquina.

Page 96: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

94

6.2.2. Cambio de Robot

6.2.2.1 QUITAR PLACA DEL ROBOT IMAGEN HERRAMIENTAS

a. Cerrar válvulas de refrigeración de entrada y salida del robot.

N/A

b. Desacoplar todas las mangueras del robot (Agua de Chiller, succión de aire y/o vacío y expulsión mecánica).

Llave Boca fija 18mm.

Llave Boca fija 19mm.

Llave Boca fija 38mm.

Llave Boca fija 41mm.

Balde para depósito de agua de drenaje.

c. Llevar el robot manualmente hacia adelante hasta la posición de salida de la parte superior.

N/A

d. Atornillar las dos argollas o cáncamos para sujetar la placa del robot, enganchar la cadena de izaje al puente grúa y luego en los dos cáncamos de la placa del robot.

Cáncamo N°12 o N°16 de izaje robot.

Cadena para robot.

e. Retirar los tornillos de la base donde permanece anclada la placa del robot

Llave Allen 10 mm.

Ratchet para copa en Allen 10

Tubo para Allen 10 mm.

f. Desacoplar placa del robot y proceda a retirar con el puente grúa hasta la zona permitida de aseguramiento (Máquina) teniendo en cuenta las precauciones de seguridad del ítem 6.1.

Puente Grúa.

g. Desajustar (Sin retirar) los tornillos que sostienen la placa del servo motor del robot y realice alineación del robot respecto a la posición según la referencia a fabricar.

Llave Allen 10mm.

Juego de llaves Allen en milímetros.

Tubo de 30cm x 1/2 pulgada.

h. Modificar la posición de las fotocélulas según la referencia a fabricar, las cuales están identificadas con líneas y su respectivo nombre.

Juego de llaves Allen en milímetros.

6.2.2.2 MONTAJE DE PLACA DEL ROBOT

IMAGEN HERRAMIENTAS

i. Trasladar la placa del robot según la referencia a fabricar al sistema del robot, teniendo en cuenta las precauciones de seguridad del ítem 6.1.

Puente grúa.

Page 97: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

95

j. Manualmente ajustar los tornillos que sostiene la placa del servo motor del robot

N/A.

k. Proceda a nivelar la placa del robot con el nivel de precisión en paralelo con el esparrago.

Medidor de nivel de precisión.

Juego de llaves Allen en milímetros.

l. Ajustar los tornillos que sostiene la placa del servo motor del robot

Llave Allen 10mm

Juego de llaves Allen en milímetros.

Tubo de 30cm x 1/2 pulgada.

m. Acoplar mangueras del robot (agua de Chiller, succión de aire y/o vacio y expulsión mecánica)

Llave boca fija 41 mm.

Llave boca fija 18 mm.

Llave boca fija 19 mm.

6.2.3 Cambio de boquilla del cañón.

6.2.3.1 QUITAR BOQUILLA DEL CAÑON

IMAGEN HERRAMIENTAS

a. Garantizar temperatura de maquina habilitada.

N/A

b. Desajustar tornillos de la boquilla. Llave Allen 10mm Tubo de 30cm x 1/2 pulgada.

c. Retirar tornillos con la pistola neumática.

Manguera de presión de aire.

Pistola neumática.

Llave Allen copa 10 mm.

d. Retirar boquilla para hot runner de 32 a 48 cavidades o de 48 a 32 cavidades.

Guantes de carnaza. Gafas de seguridad.

Delantal de carnaza.

6.2.3.2 MONTAR BOQUILLA DEL CAÑON IMAGEN HERRAMIENTAS

e. Instalar boquilla del cañón de 32 a 48 cavidades o de 48 a 32 cavidades.

Boquilla del cañón requerida con tornillos incluidos.

Guantes.

f. Ajustar tornillos con la pistola neumática. Manguera de presión de aire.

Pistola neumática.

g. Al finalizar el cambio de referencia se debe correr el cañón con la boquilla hacia el hot runner para alinear la boquilla y retrocederla nuevamente para ajustar los tornillos manualmente.

Llave Allen 10mm.

Tubo de 30cm x 1/2 pulgada

h. Apagar temperatura de máquina. N/A

Page 98: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

96

6.2.4 Cambiar placa de corazones (Móvil)

6.2.4.1 QUITAR PLACA DE CORAZONES (MOVIL) IMAGEN HERRAMIENTAS

a. Drenar placa de corazones: Desacoplar todas las mangueras de la parte superior e inferior de agua de molde (Placa móvil) y mangueras de aire de expulsión.

Llave boca fija 32 mm.

Balde para depositar agua de drenaje.

Corta frío.

b. Sujetar la placa móvil (Parte superior) con el cáncamo y puente grúa, verificando que los tornillos del sistema de izaje estén bien ajustados.

Cáncamo de izaje de molde.

Puente grúa.

c. Colocar Platina de unión entre placa de corazones y placa de formadores.

Platina de asegurar molde para bajarlo.

d. Colocar la maquina en modo de ajuste y cerrar el molde para retirar expulsores.

Actividad manual.

e. Retirar los tornillos que aseguran la placa móvil a la unidad de cierre.

Llave Allen 19 mm. Tubo para Allen 19 mm.

f. Quitar los tornillos de los expulsores y desajustar las barras expulsoras de la placa móvil, lado operador y no operador, ubicados en el plato expulsor y retirar guías de soporte de molde si requiere el caso.

Llave Allen 14 mm.

Tubo para llave 14 mm.

Llave boca fija 22 mm.

g. Retirar placa de corazones (móvil) con el puente grúa y trasladarlo hasta la zona permitida (Máquina), teniendo en cuenta las precauciones de seguridad del ítem 6.1.

Puente grúa.

6.2.5 Cambio del hot runner y placa de cavidades

6.2.5.1 QUITAR HOT RUNNER Y PLACA DE CAVIDADES

IMAGEN HERRAMIENTAS

a. Retirar estructura del patín del robot. Llave Allen 4 y 8 mm. Tubo de 30cm x 1/2 pulgada.

b. Verificar que las temperaturas del molde estén por debajo de 100°C.

N/A.

c. Retirar los conectores eléctricos del hot runner.

Manualmente.

d. Colocar cáncamo de Izaje en el hot runner y sujetarlo con el puente grúa.

Cáncamo de izaje de molde.

e. Drenar placa de cavidades: Proceda a desacoplar todas las mangueras de agua y válvulas de compuerta (Aire) de la parte inferior de la placa de cavidades con el balde para recolectar el agua.

Corta frío. Llave boca fija 22mm.

Llave boca fija 24mm.

Balde para depositar agua de drenaje.

Page 99: REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE MOLDE EN LA LÍNEA DE …

97

f. Retirar tornillos que sostienen el hot runner y placa de cavidades a la placa base de la máquina.

Juego de llaves Allen en milímetros.

Llave Allen 19 mm

Tubo para llave 19 mm

Tubo de 30cm x 1/2 pulgada

g. Retirar el hot runner y placa de cavidades izándola con el puente grúa y trasladarla a la zona de máquina permitida, teniendo en cuenta las precauciones de seguridad del ítem 6.1

Puente grúa.

6.2.5.2 MONTAR PLACA DE CORAZONES (MOVIL) IMAGEN HERRAMIENTAS

a. Para cambiar la posición de las barras de los expulsores superiores e inferiores se debe observar la posición de las perforaciones en la base de la máquina donde se instala la placa de corazones (Móvil), según la referencia a fabricar y que coincidan con el plato expulsor.

Llave boca fija 22 mm.

Llave Allen 14 mm.

Tubo para llave 14 mm.

b. Trasladar y montar la placa de corazones a la máquina en el sistema de cierre según la referencia a fabricar, teniendo en cuenta las precauciones de seguridad del ítem 6.1.

Puente grúa.

c. Instalar la placa de corazones (Móvil) sobre la fija, sujetada por puente grúa.

Puente grúa.

d. Colocar tornillos de los expulsores (Espárragos) y ajustarlos levemente.

Actividad manual.

e. Cerrar placa base de la máquina (Lado móvil) hacia placa de cavidades en modo ajuste de molde.

Actividad manual.

f. Colocar y ajustar los tornillos que aseguran la placa móvil a la placa base de la máquina.

Llave Allen 19 mm.

Tubo para Allen 19 mm.

g. Ajustar las barras expulsoras de la placa de corazones (Móvil) lado operador y no operador.

Llave Allen 14 mm.

Llave Allen 22 mm.

Tubo para llave 14 mm.

h. Retirar puente grúa que sostiene el molde. Actividad manual.

i. Abrir molde en modo ajuste. Actividad manual.

j. Acoplar todas las mangueras de la parte superior e inferior de agua de molde (Placa móvil).

Llave boca fija 32 mm.

Corta frio.

Amarras plásticas de 14 Pul.

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6.2.6. Cambio de topes

6.2.6.1 TOPE LATERAL IMAGEN HERRAMIENTAS

a. Desajustar tope lateral. Llave boca fija 32 mm.

b. Instalar y ajustar el tope lateral.

6.2.6.2 TOPE CENTRAL IMAGEN HERRAMIENTAS

c. Desajustar tope central.

Ratchet con copa Allen 14 mm.

Llave Allen 14 mm (Corta).

Tubo para llave Allen 14 mm.

d. Instalar y ajustar el tope central.

Nota 1: Los topes del molde se cambian siempre y cuando la altura del molde sea diferente a la referencia que había anteriormente. Para los cambios de 30g a 34g, 23g a 26g o viceversa no se debe cambiar los topes, porque el molde conserva la misma altura. Para los cambios de 20g a 18g o viceversa no se debe cambiar los topes, porque el molde conserva la misma altura. 6.2.7. Acondicionamiento de máquina.

6.2.7.1 VERIFICACION DE SERVICIOS DE MAQUINA (AGUA Y TEMPERATURAS) IMAGEN

a. Informar al operario y al periférico de subir la temperatura de trabajo del secador

b. Abrir válvulas de agua de Chiller hacia el molde

c. Prender las temperaturas del cañón de inyección y quitar las de reposo

d. Prender la bomba de agua de Chiller y verificar que no exista fugas de agua

e. Prender las temperaturas de molde

f. Limpieza y desinfección de macho, cavidades y bandas

g. Verificar que no queden herramientas, wypall, ni material extraño en la máquina.

6.2.8. Calibración del molde

ACTIVIDAD IMAGEN

a. Ingresar a la pantalla AJUSTE DE MOLDE y re llamar la receta de la referencia a fabricar o ingresar los parámetros de inyección y cierre que se requieren.

b. Prender el motor eléctrico (Bomba hidráulica).

c. Luego, ingresar a la pantalla AJUSTE DE PRODUCCIÓN y seleccionar la opción COMENZAR y para continuar presione 1 y Enter. NOTA: Espere en cada actividad la señal para continuar.

d. Cuando el comando ¿molde con acción de resorte? esté encendido, seleccione la opción NO (Enter). Aquí empieza el proceso de calibración. NOTA: Espere en cada actividad la señal para continuar.

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e. Cuando el comando ¿están juntas las mitades del molde? esté encendido seleccione la opción SI (Enter). Espere apertura del molde.

f. Cuando el molde logre su apertura adecuada el comando “Calibrato” se activa, indicando que finalizó la calibración de molde.

6.2.9. Calibración del robot.

ACTIVIDADES

PRIMERA CALIBRACIÓN: Pos. Robot para cierre Molde sin peligro. 1. Garantice que el molde este cerrado.

2. Manualmente ingrese el robot en forma vertical hasta la posición segura (Que el robot no toque el molde) con 30 cm de distancia entre el robot y el molde.

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3. Luego, en la pantalla verifique el valor que se arroja al realizar la actividad del punto 2.

4. Abrir molde en modo ajuste. En posición vertical introduzca el robot dentro del molde presionando el botón Eje y adentro.

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5. Con la guía de calibración buscar que coincidan los orificios de la placa del robot con respecto a la placa de cavidades, esto con el objetivo de buscar el punto cero de calibración.

6. Para obtener los valores de la calibración de las 3 etapas tenga en cuenta la imagen.

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7. Ingreso de valores para cada etapa como se muestra en la imagen.

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Nota: Para calibrar el robot de la GL 225 se debe hacer lo siguiente: 1. Al valor inicial (A) 1369.864 se le debe sumar 152 mm (Distancia entre centro y centro de macho) = 1521,864 y digítelo en la etapa 3. 2. Al valor de la etapa 3: 1521.864 se le debe sumar 50,6 (Distancia entre centro y centro dividida por el # de etapas) = 1572.464 ingréselo en la etapa 2. Al valor de la etapa 2: 1572.464 se le debe sumar 50,6 (distancia entre centro y centro dividida por el # de etapas) = 1623.064 ingréselo en la etapa 1. 3. Al valor de la etapa 2: 1572.464 se le debe sumar 50,6 (distancia entre centro y centro dividida por el # de etapas) = 1623.064 ingréselo en la etapa 1.

8. Luego, calibrar posiciones de expulsión del robot:

Para calibrar las posiciones de expulsión del robot se debe: 1. calibrar la altura de los sensores de las fotocélulas: Ingrese preformas en la etapa # 3 del robot y desplace el robot lentamente con la mano, hasta que los LED de las fotocélulas estén encendidos en verde de esa etapa. Así obtendrá el valor FUERA del robot en la etapa 3 = 10.844 Luego, a la etapa # 3: 10.844 se le debe sumar 50.6 = 61.444 e ingréselo en la etapa 2 FUERA del robot Finalmente, a la etapa # 2 61.444 se le debe sumar 50.6 = 112.044 e ingréselo en la etapa 1 FUERA del robot

SEGUNDA CALIBRACIÓN: Seguridad del molde Pos. Molde p. Entrada Robot sin peligro.

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Pos. Expulsor para salida segura robot.

9. Ingrese a la pantalla AJUSTE DE EXPULSIÓN.

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10. Verifique el valor que es arrojado en la posición delantera del expulsor.

11. Al valor arrojado en la posición delantera se le resta el 40% del valor (Ejemplo: 109 mm - 43.6 mm = 65.4 mm.) 12. Digite este resultado en Pos. Expulsor para salida segura robot.

6.2.10. Arranque de maquina

1. Realizar purga de maquina (Procedimiento de purga CA-TRP-PR-008) 2. Arranque de máquina de acuerdo al instructivo para operar maquinas Husky GL´S (CA-

TRP-IN-006) 3. El operario debe garantizar la lista de chequeo de arranque de proceso en maquina husky

GL´S

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ANEXO 2

Capacitación sobre metodología SMED Técnicos de Moldes

Fuente: área de capacitación Plásticos Team

ANEXO 3

Registro de Capacitación sobre metodología SMED Técnicos de Moldes