rcfa fractura de alabe de impulsor de bomba de vacio.pdf

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Por: Ing. Jesús Quispe Bolívar ANALISIS CAUSA RAIZ DE LA FRACTURA DEL IMPULSOR DE LA BOMBA DE VACIO 1. DATOS DEL EQUIPO: TABLA I. Descripción de la Bomba de Vacío de Anillo Líquido DATOS DESCRIPCION Equipo: Bomba de vacío Tipo: De anillo líquido de una sola etapa Marca: NASH Modelo: EC450L Máxima Presión de Descarga: 1,1 mbar (808,56 mmHg) Máxima Presión de Vacío: 33 mbar (24,26mmHg) Caudal de succion: 0.106 m3/s (223.65 cfm) Liquido de Sello: Agua fresca Caudal de Liquido de Sello: 0.00038 m3/s (22,7 l/min) Presión de Liquido de Sello: 500 mbar (7.1Psi) Temperatura del Líquido de Sello 288.15 °K (15°C) Potencia del Motor: 15 kW (20 HP) Velocidad del Motor: 1 750 RPM @ 60Hz

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  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    ANALISIS CAUSA RAIZ DE LA FRACTURA DEL IMPULSOR DE LA

    BOMBA DE VACIO

    1. DATOS DEL EQUIPO:

    TABLA I. Descripcin de la Bomba de Vaco de Anillo Lquido

    DATOS DESCRIPCION

    Equipo: Bomba de vaco Tipo: De anillo lquido de una sola etapa

    Marca: NASH Modelo: EC450L

    Mxima Presin de Descarga:

    1,1 mbar (808,56 mmHg)

    Mxima Presin de Vaco:

    33 mbar (24,26mmHg)

    Caudal de succion:

    0.106 m3/s (223.65 cfm)

    Liquido de Sello: Agua fresca

    Caudal de Liquido de Sello:

    0.00038 m3/s (22,7 l/min)

    Presin de Liquido de Sello:

    500 mbar (7.1Psi)

    Temperatura del Lquido de Sello

    288.15 K (15C)

    Potencia del Motor:

    15 kW (20 HP)

    Velocidad del Motor:

    1 750 RPM @ 60Hz

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

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  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    2. UBICACIN DEL EQUIPO:

    Las bombas de vaco se ubican en la parte inferior de la

    Planta Desalinizadora, su funcin es evacuar los gases no

    condensables (GNC), durante la puesta en marcha en los

    compartimientos del evaporador y por mantener una presin de

    vaco controlada durante la operacin de la Planta Desalinizadora.

    Vista Lateral de la Planta Desalinizadora de Agua de Mar y ubicacin de las

    bombas de vaco de anillo lquido.

    Fuente: ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Foto 01 - Bombas de vaco de anillo lquido en la Planta Desalinizadora de agua

    de mar.

    Fuente: ENERSUR

    Foto 02 - Vista lateral donde se muestra el tanque separador en la descarga.

    Fuente: ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Foto 03 Desmontaje de tapa de la bomba para retirar el impulsor.

    Fuente: ENERSUR

    Foto 04 Falla: Fractura de labe.

    Fuente: ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    3. DETALLE DEL EVENTO :

    Desde el arranque de la Planta Desalinizadora de Agua de

    Mar en Noviembre 2006, se generaban paradas de una de las

    dos bombas de vaco por la fractura del labe del impulsor, los

    fragmentos se incrustaban en lado de menor holgura entre el

    impulsor y la carcasa, haciendo que se agarrote el eje de la

    bomba de vaco, por ello el equipo dejaba de funcionar, en

    algunos casos entraba la bomba de vaco en stand-by, pero en

    otros paraba toda la Planta Desalinizadora de Agua de Mar.

    Se inici una investigacin para hallar las razones de estas

    fallas continuas, una constante era el golpeteo interno de la

    bomba de vaco. Se instalaron nuevos impulsores del mismo

    modelo EC450L, pero tambin presentaron la misma falla.

    Actualmente, funciona sin problemas, pues se usaron mtodos

    empricos para solucionar el problema modificando la parte

    estructural del impulsor, pero hasta el momento se desconocen

    las razones tcnicas de la falla.

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    4. LNEA DE TIEMPO

    Las bombas de vaco empiezan a trabajar desde noviembre del

    2006 en que arranca Planta Desalinizadora de Agua de Mar. El ao

    2007 ocurre la primera fractura del impulsor de una de las bombas de

    vaco.

    Lnea de tiempo de intervenciones principales a las bombas de vaco

    Fuente: ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    5. INFORME DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE VACIO (PERIODO 2007-2013)

    A continuacin detallamos todos los mantenimientos

    preventivos y correctivos con los costos invertidos en cada uno

    de ellos, estos costos incluyen los recursos humanos y

    materiales o repuestos.

    TABLA II. COSTOS DE MANTENIMIENTO - 2007

    FECHA DE INTERVENCION

    AVISO OM DESCRIPCION BREVE COSTO

    USD

    23/02/2007 7000006241 100006242 REPARACION SOLENOIDE BBA VACIO 2 DSP3 226.74

    29/05/2007 7000006855 100006917 REVISAR SOLENOIDE BOMBA VACIO DSP3 3.17

    26/06/2007 7000007098 100007202 REPARAR FUGA AGUA BOMBAS VACIO DSP3 47.53

    21/08/2007 7000007460 100007640 REVISAR BOMBA VACIO 1 DSP3 NO ARRANCA 2,043.36

    28/09/2007 7000007770 100007970 REVISAR TRANSMISOR DE VACIO DSP3 179.52

    01/10/2007 7000007761 100007957 REPARAR FUGA DE SELLO MECAN.BBA VACIO 2 DSP

    623.17

    TOTAL 3,123.49

    Fuente: Software SAP Maintenance-ENERSUR

    TABLA III. COSTOS DE MANTENIMIENTO - 2008

    FECHA DE INTERVENCION

    AVISO OM DESCRIPCION BREVE COSTO

    USD

    25/01/2008 7000008432 100008803 REPARAR BOMBA DE VACIO DSP3 1,082.32

    25/04/2008 7000009065 100009387 REVISAR BOMBA VACIO 2 X ALTA VIBRACION 1,689.17

    18/08/2008 7000009846 100010161 REPARAR SOLENOIDE BOMBA VACIO 1 DSP3 159.56

    20/08/2008 7000009850 100010167 REPARAR FUGA LINEA SELLO BBAS VACIO DSP3 177.93

    03/12/2008 - 100010499 REEMPLAZO DE ROTOR BOMBA VACIO 1 DSP3 23,182.63

    TOTAL 26,291.61

    Fuente: Software SAP Maintenance-ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    TABLA IV. COSTOS DE MANTENIMIENTO - 2009

    FECHA DE INTERVENCION

    AVISO OM DESCRIPCION BREVE COSTO

    USD

    12/08/2009 7000011786 100012408 REPARAR FUGA LINEA AG SELLO BBAS VACIO D 797.27

    09/11/2009 7000012304 100012937 INSPEC.FLUJOMETRO AGUA SELLO BBA VACIO 1 117.05

    31/12/2009 7000012561 100013168 CAMBIO VALVULA SOLENOIDE BBA VACIO 2 DSP 508.65

    TOTAL 1,422.97

    Fuente: Software SAP Maintenance-ENERSUR

    TABLA V. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2010

    FECHA DE INTERVENCION

    AVISO OM DESCRIPCION BREVE COSTO

    USD

    04/01/2010 - 200041609 MANTTO 8000 H MOTOR BOMBA VACIO 1 DSP3 604.22

    02/03/2010 - 200041611 MANTTO 8000 H MOTOR BOMBA VACIO 2 DSP3 466.30

    05/03/2010 7000012868 100013399 INSPEC.MOTOR BOMBA VACIO 1 X TRIP DSP3 2,418.61

    07/05/2010 7000013044 100013498 REPARAR BOMBA VACIO 1 POR TRIP DSP3 1,625.82

    23/07/2010 7000013253 100013661 REP X TRIP BOMBA VACIO #1 DSP3 927.06

    09/08/2010 - 200051272 CAMB RODAMTO DE BBA VACIO 2 DSP3 1,267.46

    01/09/2010 7000013364 100013731 REVISAR MOTORBBA VACIO 2 DSP3 AMARRADA 2,955.19

    06/09/2010 7000013378 100013737 BBA VACIO 2 DSP3 TRABADA ALABE IMPE ROTO 305.05

    07/09/2010 7000013387 100013741 REVISAR TX NIVEL TKE SEPARADOR DSP3 61.80

    20/09/2010 7000013422 100013759 REV BBA VACIO 2 DSP3 AMARRADA 603.43

    06/10/2010 7000013457 100013788 REPARAR BOMBA VACIO 2 POR FALLA IMPELENT 1,547.67

    07/10/2010 7000013463 100013794 REP BOMBA VACIO 1 POR FALLA IMPEL DSP3 624.24

    14/10/2010 7000013469 100013806 REPARAR BOMBA VACIO 2 POR FALLA IMPELENT 1,000.75

    17/11/2010 6000000340 100013877 REV BBA VACIO #2 DSP3 AMARRADA 611.99

    22/11/2010 - 200038209 MANTTO BBA VACIO 2 50.84

    13/12/2010 6000000382 200057488 REPARAC LINEA AGUA SELLO BBA VACIO DSP3 183.03

    21/12/2010 7000013682 100013928 REPARAR BOMBA VACIO 2 TRABADA - DSP3 480.08

    29/12/2010 7000013692 100013948 REV BBA VACIO #1 DSP3 AMARRADA 490.05

    29/12/2010 6000000410 200057811 VALV SOLN NO ABRE BBA VACIO #2 DSP3 309.47

    31/12/2010 7000013698 100013954 REP BOMBA VACIO #2 DSP3 AMARRADA 193.22

    TOTAL 16,726.28

    Fuente: Software SAP Maintenance-ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    TABLAVI. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2011

    FECHA DE INTERVENCION

    AVISO OM DESCRIPCION BREVE COSTO USD

    03/01/2011 - 200051097 INSTALAR NUEVA BOMBA VACIO NASH DSP3 32,237.96

    27/01/2011 7000013785 100014013 REP BOMBA VACIO #1 DSP3 AMARRADA 797.13

    27/01/2011 6000000484 200058073 CAMB TUB LNEA AGUA SELLO BOMBA VACIO 2 180.24

    02/02/2011 - 200058092 INST VLV CHECK LINEA AG SELLO BBA VACIO 482.77

    07/02/2011 6000000498 200058125 REPARACIN IMPELENTE BOMBA VACIO 1 DSP3 1,193.98

    16/02/2011 6000000511 200058170 INST VLV BLOQUEO SALIDA TANQUE SEPA DSP3 212.74

    22/02/2011 6000000431 100013964 REV MEDIDOR DE FLUJO BOMBA VACIO 1 DSP3 165.15

    10/03/2011 7000013912 100014116 REV BOMBA VACIO #1 DSP3 AMARRADA 510.99

    18/03/2011 6000000548 200058428 REUB SOLEN LNEAS AGUA SELLO VACIO DSP3 165.15

    30/03/2011 7000013965 100014157 REV BOMBA VACIO #1 DSP3 AMARRADA 463.99

    04/08/2011 7000014298 100014412 REPARAR LINEA AGUA SELLO BBAS VACIO DSP3 446.29

    24/08/2011 - 200063913 MANTTO MOTOR BBA VACIO B DSP3 268.50

    31/08/2011 - 200064994 REP IMPELENTE BBA VACIO SPARE DSP3 262.01

    06/12/2011 7000014733 100014701 BOMBA DE VACIO1 AMARRADA REVISAR DSP3 12,797.74

    TOTAL 50,184.64

    Fuente: Software SAP Maintenance-ENERSUR

    TABLA VII. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2012

    FECHA DE INTERVENCION

    AVISO OM DESCRIPCION BREVE COSTO USD

    06/01/2012 - 200067286 INSP BBA VACIO 1 AMARRADA DSP3 625.12

    23/01/2012 6000001164 200068257 REV BBA DE VACIO 1 AMARRADA DSP3 446.15

    26/03/2012 6000001251 200068793 REPARAR FUGA AGUA SELLO BOMBAS VACIODSP3 221.69

    09/04/2012 7000015069 100014975 INSPECION/REPARAC.BOMBA VACIO 1 DSP3 1,410.70

    23/05/2012 7000015208 100015089 REVISAR TRANSMISOR VACIO DSP3 151.21

    11/06/2012 7000015285 100015154 INSP.REPARACION BOMBA VACIO 1 DSP3 4,834.83

    06/07/2012 6000001467 200072207 REPARAR BBA DE VACIO #1 DSP3 181.68

    19/07/2012 7000015429 100015272 DSP3 REP BBA DE VACO 1 EJE NO GIRA 926.21

    24/07/2012 7000015449 100015299 REP BBA VACIO1 DSP3 TRABADA ALABE ROTO 622.53

    29/08/2012 6000001518 100015422 REPARACION BBA 2 DE VACIO DSP3 21,745.66

    03/09/2012 6000001521 200072577 CAMBIO ROTOR BOMBA VACIO 2 DSP3 187.99

    29/10/2012 6000001520 200072588 BALANCEAR MOTOR BOMBA VACIO 2 DSP3 237.20

    TOTAL 31,590.97

    Fuente: Software SAP Maintenance-ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    TABLAVIII. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2013

    FECHA DE INTERVENCION

    AVISO OM DESCRIPCION BREVE COSTO

    USD

    14/01/2013 7000016312 100015983 INSP.REPAR.IMPELENTE BOMBA VACIO 1 DSP3 122.02

    24/04/2013 7000016926 100016536 REPAR VENT ROTO MOTOR BBA VACO 2 DSP3 153.80

    24/04/2013 6000001671 200076984 REVISIN RODETE BOMBA VACIO 1 DSP3 6,841.42

    06/05/2013 7000016939 100016566 REP FUGA LINEA DE AGUA DE SELLO DSP3 290.14

    15/05/2013 7000017002 100016631 REP SELLO MECANICO BBA VACIO #1 DSP3 808.31

    23/05/2013 7000017038 100016674 INSPECCION POR RUIDO BOMBA VACIO 1 DSP3 285.82

    11/06/2013 7000016885 100016531 REP PALETA VENTILADOR BOMBA VACIO 2 DSP3 57.50

    19/07/2013 7000017438 100017044 INSP.REPARAC.BOMBA VACIO 1 DSP3 887.02

    06/08/2013 7000017599 100017164 REP BBA N1 VACIO AMARRADA DSP3 1,430.94

    TOTAL 10,876.97

    Fuente: Software SAP Maintenance-ENERSUR

    Distribucin de costos por mantenimiento de una bomba de vaco.

    FUENTE: Recoleccin Propia

    Nota: Las columnas de color verde indican la cantidad de costos por las intervenciones al fallar el impulsor y de color azul por otra falla del sistema de la bomba de vaco.

    $2 043

    $25 954

    $ 0

    $11 415

    $48 264

    $31 218

    $9 779

    0.00

    10,000.00

    20,000.00

    30,000.00

    40,000.00

    50,000.00

    60,000.00

    CO

    STO

    DE

    FALL

    AS

    DEL

    EQ

    UIP

    O (

    USD

    )

    TIEMPO DE OPERACION

    COSTO POR OTRA FALLADEL SISTEMA DE LABOMBA DE VACIO

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    6. DESCRIPCIN FOTOGRFICA DE COMPONENTES FALLADOS:

    A continuacin describiremos el estado del impulsor fallado:

    FOTO A - Detalle de labe fracturado del impulsor. Se observa en el labe

    siguiente el inicio de otra fractura en la base del labe.

    Fuente: ENERSUR

    FOTO B - Detalle de otro labe con indicios de fractura desde la base del labe.

    Fuente: ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    FOTO C - Fragmento de labe incrustado en el lado de menor holgura entre el

    impulsor y la carcasa. Fuente: ENERSUR

    FOTO D - Impulsor despus de ser reforzado en la base de los labes por

    soldadura inoxidable, presenta nueva fractura de uno de los labes.

    Fuente: ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    7. NALISIS DE FALLAS:

    Usaremos el mtodo del rbol de Fallas para implementar

    Planes de Accin para que no vuelva a fallar el impulsor, que es el

    mtodo ms usado por los ingenieros de confiabilidad de plantas

    industriales.

    7.1 ARBOL DE FALLA:

    rbol de Falla de la fractura del labe del impulsor de la bomba de vaco.

    Fuente: Recoleccin Propia

    Falla - Fractura de Alabe

    Operacin

    Sobrecarga

    Temperatura de Agua de Sello

    Presin de Agua de Sello

    Mantenimiento

    Mala instalacin del Impulsor

    Impulsor desbalanceado

    Bomba de Vaco

    Material del Impulsor

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    7.2 HIPTESIS DEL RBOL DE FALLAS

    TABLA IX. HIPOTESIS DE ARBOL DE FALLAS

    Fuente: Recoleccin Propia

    7.3 ANALISIS DE HIPTESIS DEL RBOL DE FALLAS

    HIPTESIS 01: SOBRECARGA

    La nica forma para que se genere una sobrecarga en la bomba

    de vaco de anillo lquido es que en la lnea de succin aparezca un

    material extrao (pequeos fragmentos de metal, piedras, otros) de

    tal forma que este pueda fracturar el labe, pero en la vida til de la

    bomba nunca sucedi ni se report en alguna OM.

    Hiptesis de falla Mtodo de Verificacin

    01. Sobrecarga Reportes en OM

    02. Temperatura de Agua de Sello Inspeccin de temperatura

    03. Presin de agua de sello Parmetro de rango de trabajo

    04. Mala instalacin del impulsor Nivel de personal tcnico

    05. Impulsor desbalanceado Nivel de personal tcnico

    06. Material del Impulsor Informe Metalogrfico

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    HIPTESIS 02: TEMPERATURA DE AGUA DE SELLO

    Se hizo una toma de muestras de las temperaturas en el cuerpo

    de la bomba con pistolas laser que miden temperaturas, donde se

    encontr en la posicin 4 de la figura siguiente que el agua de sello

    que ingresaba a la bomba tena una temperatura de 295.15 (22C),

    temperatura ms alta que la recomendada por el fabricante de

    288.15 K (15C).

    Muestra 01 de temperatura del exterior del equipo

    Fuente: Recoleccin Propia

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Cada bomba de vaco de anillo lquido tiene una curva en

    especial de presin versus temperatura que nos dar un factor de

    correccin de volumen de succin de gases.

    Curva de influencia de la temperatura del agua de sello en el volumen de

    succin y el lmite para evitar la cavitacin.

    FUENTE: Proveedor de bombas de vaco: Sterling SIHI

    Lastimosamente, el proveedor de la bomba de vaco de anillo

    liquido modelo EC450L marca NASH, indica que el equipo ya est

    fuera de mercado y careca de esta curva solicitada, complicando la

    investigacin. El cambio de temperatura de agua de sello no solo

    afecta el volumen de succion sino que aumenta el consumo de

    energa del motor.

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Muestras 02 de temperatura del exterior del equipo

    Fuente: Recoleccin Propia

    Nos enfocamos en la Muestra 01, en la posicin 1 donde

    tenemos 35.9C, si esta temperatura se mantiene desde el arranque

    del equipo o aumenta, donde el mximo vaco del equipo es de 33

    mbar (24,26mmHg), siendo su temperatura de saturacin de vapor

    de agua 30.7C, es decir, que la temperatura del anillo lquido no

    debe de superar los 30.7C, estaramos concluyendo que existe

    cavitacin, y coincide que desde el arranque del equipo inicia el

    tpico e intenso ruido de golpeteo interno y como consecuencia de

    ello mucha vibracin.

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Pero, despus del arranque y estabilizacin la Planta

    Desalinizadora de agua de mar, donde la presin de vaco del

    evaporador no sobrepasa los 272.09mbar (200mmHg) siendo la

    temperatura de saturacin de 339.65 K (66.5C), an persiste el

    rudo de tamboreo interno.

    Se presume que la temperatura de agua de sello aumenta

    mucho ms debido al calor transferido de los gases calientes de la

    succin (a veces de 37C a 48C), a esto agregamos el ingreso de

    agua de sello a la bomba con alta temperatura de la recomendada

    (a veces desde 19C a 41C), manteniendo una constante presin

    en la Planta Desalinizadora de agua de mar, as entonces, se sigue

    generando cavitacin internamente.

    No se tiene frmula para determinar cunto ms aumenta la

    temperatura de agua de sello, aunque los proveedores de estas

    bombas recomiendan que la temperatura de descarga del agua

    debe ser mayor de 3C a 10C que el ingreso, si esto no sucede,

    recomiendan aumentar el caudal del agua de sello hasta que se

    logre lo recomendado.

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    La implosin de una burbuja de vapor crea torpedos (microjets)

    microscpicos de lquido que sale expulsado de la burbuja colapsando

    con el material, a veces a velocidades mayores que 1 000 m/s

    desarrollando presiones de hasta 1 000 MPa y a la vez se generan ondas

    de choque que pueden producir hasta 600 MPa.

    Ilustracin del modelo de implosin de la burbuja en el fenmeno de cavitacin.

    Fuente: www.analisisdefractura.com

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Se muestra la perdida de volumen de materiales, despus de una generacin de

    cavitacin en un ensayo por S. Rao.

    Fuente: Selecting Metal and Alloy to Resist Cavitation Damage, S. Rao, L.

    Rao, K. Seetharamiah, April 1971.

    El ataque de las burbujas del vapor de agua para que llegue a

    desprender material tiene que daar a travs de constantes

    implosiones a grandes presiones hasta fatigar el material, pero nuestro

    material, el acero inoxidable AISI 316, como vemos est soportando el

    ataque de dichas burbujas por sus propiedades mecnicas (su

    resistencia vara de 590 a 885 MPa), pero por otro lado tenemos el

    constante impacto que ira fatigando el material y se agregar a la fatiga

    natural que tienen los labes por la operacin misma.

    P

    rdid

    a d

    e V

    olu

    me

    n (

    mm

    3)

    Tiempo de Test (hrs)

    Acero dulce

    Bronce Cobre Aluminio Latn

    Acero Inoxidable

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    HIPTESIS 03: PRESIN DE AGUA DE SELLO

    Segn el manual de la bomba, la presin del agua de sello no

    debe exceder los 48,9 kPa (7,1 psig) y debe ser mayor que la

    presin de ingreso de los gases que es 101,3 kPa (0 psig). El

    indicador del manmetro de succin del agua de sello fluctuaba

    entre diferentes presiones no siendo constante, esta fluctuacin

    contribuy a la cavitacin descrita en la Hiptesis 02, pues no

    debera descender de 0psig, de lo contrario estara siendo

    succionado por el vaco de la bomba.

    Rango de fluctuacin del indicador de presin de la lnea de agua de sello de

    31,36 kPa (10Hgvac) a 68,9kPa (10psig) Fuente: ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Por otro lado, tanto el manual de la bomba como de otros

    proveedores exigen que se llene de agua hasta el centro del eje de la

    misma bomba en el arranque de la bomba de vaco, pero si esto no

    sucede cuando se forme el anillo de agua ser muy delgado en la parte

    inferior y el ingreso del agua de sello no estara llegando al anillo de

    agua si no a las cmaras de vaco formada entre cada labe, es por

    ello que existe la probabilidad de que estas cmaras estn

    succionando con la presin de vaco de la bomba al agua de sello, otra

    razn para que vare el indicador del manmetro.

    Esquema de una bomba de vaco de anillo liquido con su tanque separador

    FUENTE: Proveedor de bombas de vaco: Sterling SIHI

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    HIPTESIS 04: INSTALACION DEL IMPULSOR

    El personal de mantenimiento mecnico estuvo entrenado por la

    corporacin IDE Technologies Ltd. cuando fue adaptada la planta

    desalinizadora de Chile a Ilo-Peru. Todos ellos participaron de los

    diferentes montajes y desmontajes del impulsor, respetando la

    tolerancia que se exige entre la tapa (port plate) y el impulsor, para

    evitar que estos se amarren. La tolerancia esta entre el rango

    0.127mm. (0.005) a 0.178mm. (0.007) a travs de galgas y reglas se

    hace esta holgura y usando las roscas de ajuste del impulsor en el eje

    del equipo.

    Detalle de la tolerancia entre el impulsor y la tapa de la bomba de vaco

    Fuente: Manual de la bomba de vaco-NASH

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    HIPTESIS 05: IMPULSOR DESBALANCEADO

    El personal de mantenimiento predictivo es especialista y

    altamente calificado en balanceado de componentes rotativos,

    contaban con equipos especiales para este. No se registra alguna OM

    de fractura de alabes por desbalanceamiento del impulsor.

    Equipo de balanceo

    Fuente: ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Perforacin de pequeos agujeros en la parte posterior del impulsor para

    balanceo del mismo.

    Fuente: ENERSUR

    Soldadura de pesos en ciertos labes para balanceo del impulsor.

    Fuente: ENERSUR

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    HIPTESIS 06: MATERIAL DEL IMPULSOR

    Se envi el Impulsor para anlisis a Laboratorio Metalrgico de la

    Facultad de Ingeniera de la Universidad Nacional Jorge Basadre

    Grohmann. El anlisis de este impulsor incluye 04 ensayos: tintes

    penetrantes, dureza, metalografa con microscopio ptico, y por ltimo,

    microscopio electrnico de barrido.

    A. ENSAYO DE TINTES PENETRANTES:

    Se ha podido registrar que la fractura se inicia en la base y

    parte frontal del labe, en la parte gruesa del labe.

    Detalle del inicio de fisura.

    Fuente: Informe de Metalografa UNJBG

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    B. ENSAYO DE DUREZA:

    El acero inoxidable 316 reporta una dureza 149 HB

    (proveedor WESCO). Como se ver la dureza del material

    analizado est dentro de lo permisible; con la diferencia

    que el material fracturado presenta una mayor dureza

    debido al efecto de la deformacin por motivo de la

    fractura.

    TABLA X. DUREZA DE MUESTRA DEL ALABE FRACTURADO

    ZONA DUREZA

    (HRB)

    EQUIVALENCIA DUREZA BRINELL

    (HB)

    labe sano 82.90 1.14 135

    labe fracturado 90.27 2.33 157

    Fuente: Informe de Metalografa UNJBG

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    C. ENSAYO DE METALOGRAFA CON MICROSCOPIO PTICO:

    La metalografa ptica, con pulido al espejo sin ataque

    qumico, nos muestra que el material desde su origen no

    presenta apreciables discontinuidades, hasta 500 aumentos de

    observacin el material se presenta compacto y homogneo.

    La metalografa ptica, con ataque qumico, nos muestra

    que se trata de acero inoxidable dplex, de solidificacin

    dendrtica, con matriz de Austenita y precipitados de Ferrita en

    los lmites de grano. Tambin se aprecia que, en la parte gruesa,

    los granos son ms grandes que en la parte delgada del labe,

    producto del proceso de solidificacin en el momento de su

    fabricacin. Lo cual nos dice que la aleacin esta tal como se

    fabric, por fusin y colada, sin tratamiento trmico posterior.

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Microfotografa con Ataque Qumico Reactivo Marble en labe fracturado a

    100X - Con ataque qumico en 5 segundos.

    Fuente: Informe de Metalografa UNJBG

    Microfotografa con Ataque Qumico Reactivo Marble en labe fracturado a

    500X - Con ataque qumico en 5 segundos.

    Fuente: Informe de Metalografa UNJBG

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    D. ENSAYO DE OBSERVACION DE FRACTURA CON MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO:

    El anlisis de la superficie de la fractura, mediante el

    microscopio electrnico de barrido, nos muestra que la rotura se

    produjo por fatiga bajo tensin, la presencia de tpicas estras

    generadas en la superficie fracturada nos permite llegar a esta

    conclusin.

    Fractura en el medio de labe (parte gruesa) observada a 100 aumentos. Se

    puede apreciar la fractura transgranular a travs de los granos.

    . Fuente: Informe de Metalografa UNJBG

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Fractura en el medio de labe (parte gruesa) observada a 50 aumentos. Se

    puede apreciar las tpicas estras de una fractura por fatiga.

    Fuente: Informe de Metalografa UNJBG

    Fractura en el medio de labe (parte delgada) observada a 50 aumentos. Se puede apreciar las estras de fatiga (esqueleto de

    pescado)

    Fuente: Informe de Metalografa UNJBG

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    8. PLANES DE ACCIN DEL ANLISIS CAUSA RAZ

    Finalmente, despus del estudio realizado, se proponen

    diferentes Planes de Accin, segn las hiptesis demostradas:

    Tabla XI. Planes de Accin

    TEM DETALLE

    01

    Refrigerar el agua de sello a 288,15 K (15 C), tal como se

    recomienda en el manual de la bomba, ya que todas las curvas para el buen performance de la bomba de vaco de anillo lquido se basan en esta temperatura, as eliminaremos la probabilidad de existencia de cavitacin y el rudo de golpeteo interno (si fuera posible instalar un intercambiador de calor).

    02

    Optimizar la presin de ingreso de agua de sello entre los valores 101,3 kPa (0 psig) a 48,9 kPa (7,1 psig), reduciendo codos, limpieza o cambio de tubera, si es necesario instalar una pequea bomba booster, agregar un manmetro de donde se toma el agua de sello para tener mejor control de la presin.

    03

    Mejorar propiedades mecnicas de resistencia de fatiga del material del impulsor, para ello se debe de coordinar con el

    proveedor para aplicar tratamiento trmico de recocido o cambiar a acero inoxidable de la serie 400 al impulsor de la bomba.

    04

    Instalar un caudalmetro en la succin de la bomba, para

    estabilizar el caudal de gases succionados, segn este dato estable se puede aumentar el caudal de agua de sello para tener una mejor refrigeracin y eliminar la cavitacin.

    05

    Realizar un procedimiento especialmente para arranque y parada de la bomba de vaco, indicar el llenado de agua de sello

    hasta el centro del eje de la bomba para el arranque y otras recomendaciones del manual de la bomba, esto se difundira a los operadores y Jefes de Turno de Operaciones.

    06

    Supervisar las reparaciones del impulsor minuciosamente , mediante los reportes y en campo supervisar la holgura de instalacin entre el impulsor y la tapa, balanceo del impulsor y ensayo de lquidos penetrantes despus de soldar los labes fracturados.

    Fuente: Recoleccin Propia - 2013

  • Por: Ing. Jess Quispe Bolvar

    Figura 1. Esquema de operacin con recirculacin

    Fuente: Bannarth, Helmut. Liquid Ring Vacuum Pumps, Compressors and Systems - 2005

    Figura 2. Capacidad de succin dependiendo del caudal del lquido de sello

    Fuente: Bannarth, Helmut. Liquid Ring Vacuum Pumps, Compressors and

    Systems 2005

    1. Datos del Equipo2. Ubicacin del Equipo3.Detalle del Evento4. Lnea de Tiempo5. Informe de Costos de Mantenimiento6. Descripcin Fotogrfica7. Anlisis Causa Raz8. Planes de accin