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i UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CAJAS REDUCTORAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA FACTORÍA ÁGUILA REALTESIS PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN ASESORA: Dra. Violeta Claros Aguilar Freddy Martín Aguilar Preciado Bachiller en Ciencias Económicas TRUJILLO PERÚ 2015

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i

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

“ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE

CAJAS REDUCTORAS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA FACTORÍA

ÁGUILA REAL”

TESIS

PARA OPTAR EL TITULO DE

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN

ASESORA:

Dra. Violeta Claros Aguilar

Freddy Martín Aguilar Preciado Bachiller en Ciencias Económicas

TRUJILLO – PERÚ

2015

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i

DEDICATORIA

A Nuestro Padre Celestial por darme la dicha de

tener unos padres que me dieron la vida y han

estado conmigo en todo momento.

A mis queridos padres, Rosy y Freddy,

que siempre han sabido guiarme y

enseñarme los valores fundamentales

para sobreponerme ante las adversidades.

A mi querida hermana, Sarita, que me ha

brindado su apoyo incondicionalmente

cuando más la necesito.

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ii

AGRADECIMIENTO

A mi asesora de tesis Dra. Violeta Claros Aguilar,

quien me apoyó incondicionalmente en la

elaboración de mi tesis; por su confianza, tiempo, y

dedicación para culminar con éxito el trabajo de

investigación.

A las personas que laboraron en Factoría Águila

Real, durante la investigación, por su apoyo,

información que me permitió plasmar todo este

conocimiento en este trabajo de investigación.

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iii

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento con las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos

de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Trujillo, cumplo con presentar a

vuestra consideración el trabajo de investigación denominado: “ESTUDIO DE TIEMPOS

Y MOVIMIENTOS EN LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE CAJAS REDUCTORAS PARA

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA FACTORÍA AGUILA REAL”, como requisito

para la obtención del Título Profesional de LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN.

El presente trabajo es resultado del esfuerzo y de una minuciosa investigación, por

la cual vale la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los profesores de la

Escuela Académica de Administración, por las enseñanzas, orientaciones que me

brindaron en el transcurrir de mis años de estudio, las cuales serán sustento para

actividad profesional.

A ustedes Señores Miembros del jurado, mi especial reconocimiento por el

dictamen al que se haga merecedor el presente trabajo.

Trujillo, mayo 2015

________________________________________ Br. FREDDY MARTÍN AGUILAR PRECIADO

Bachiller en Ciencias Económicas

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iv

RESOLUCIÓN

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v

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la Influencia

del estudio de tiempos y movimientos de la línea de producción de cajas reductoras en la

productividad de la Factoría Águila Real-Trujillo.

El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿De qué

manera el estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción de cajas

reductoras influye en la productividad de la Factoría Águila Real?, cuya hipótesis es: El

estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción de cajas reductoras influye

positivamente en la productividad en la Factoría Águila Real, destacando como variables

de estudio: Variable Independiente: Los tiempos y movimientos; y la variable

Dependiente: La productividad. Se utilizó el diseño de investigación descriptiva

transaccional, así como métodos Inductivo; Deductivo, Análisis y la técnica de

investigación de toma de datos, como la observación y el estudio de tiempos.

En el control realizado de tiempos y movimientos en la línea de producción de la

Factoría Águila Real, destacó la defectuosidad de ciertos dispositivos de las máquinas

como uno de los aspectos más importantes seguido de la realización de actividades de

traslado de materiales en los cuales el operador usa su fuerza física para realizar la

misma sin la presencia de ningún dispositivo de transporte de carga. Después de haber

obtenido los resultados de dicho estudio, se determinó que los métodos propuestos en

base al control de tiempos y movimientos aumentarán la productividad en la línea de

producción de la Factoría Águila Real.

En esta tesis, se analizó cada resultado del control de tiempos y movimientos en la

línea de producción y se representaron en cuadros y diagramas, estos resultados fueron

la base para la formulación de estrategias para la mejorar la productividad en la

fabricación de cajas reductoras. Además para la formulación de conclusiones y

recomendaciones generales de este trabajo de investigación.

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vi

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of time and motion study of the

production line of gearboxes in productivity Factoría Águila Real-Trujillo.

The research question is referred to the following question: How does the time and

motion study on the production line gearboxes affects productivity Factoría Águila Real?,

whose hypothesis is: The time and motion study in the production line gearboxes

positively it influences productivity in the Factoría Águila Real, highlighting as variables of

study: Independent variable: the time and motion; and the dependent variable:

Productivity. The transactional descriptive research design was used and inductive

methods; Deductive, Analysis and research technique for data collection, such as

observation and time study.

The inspection on time and motion in the production line of the Factoría Águila Real,

emphasized the malfunction of certain devices of machines as one of the most important

aspects followed by the realization of activities transfer of materials in which the operator

uses his physical strength to do the same without the presence of any device freight. After

obtaining the results of this study, it was determined that the proposed methods based on

the timing and movements increase productivity in the production line of the Factoría

Águila Real.

In this thesis, each result of the timing and movements analyzed in the production

line and plotted in tables and diagrams, these results were the basis for the formulation of

strategies for improving productivity in the manufacture of gearboxes. In addition to

formulating conclusions and recommendations of this research.

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vii

INDICE

DEDICATORIA………………………………………………………………………..……..i

AGRADECIMIENTOS……………………………………………………………………...ii

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………..…iii

RESOLUCIÓN………………………………………………………………………...……iv

RESUMEN…………………………………………………………………………………..v

ABSTRACT…………………………………………………………………………………vi

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………01

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA……………..............02

1.1.1. Antecedentes del Estudio…………………………………………………........02

1.1.1.1. Características del Sector…………………………………………………..04

1.1.1.2. Análisis FODA del Sector Metal mecánico………………………......…...05

A. Fortalezas…………………………………………………………………….05

B. Debilidades…………………………………………………………………...05

C. Oportunidades ……………………………………………………………06

D. Amenazas ……………………………………………………………………06

1.1.1.3. Contexto Regional…………………………………………………………...08

1.1.2. Justificación del Problema………………………………………………………13

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA……………………………………………....…...15

1.3. MARCO TEÓRICO……………………………………………………..……………15

1.3.1. Estudio de Tiempos……………………………………………………………...16

1.3.1.1. Definición.……………………………………………………………………..16

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viii

A. Estudio del tiempo……………………………………………………...........16

B. Tiempos predeterminados…………………………………………………..17

C. Tiempos estándar…………………………………………………………....17

D. Datos Históricos……………………………………………………………...18

E. Muestreo del Trabajo………………………………………………………...18

1.3.2. Estudio de movimientos…………………………………………………………18

1.3.2.1. Definición……………………………………………………………………...19

A. Estudiar las técnicas y métodos de trabajo……………………………….19

B. Como medio para incrementar la productividad………………………….20

C. Detectar deficiencias en las estaciones de trabajo………………………21

1.3.3. Productividad……………………………………………………………………..22

1.3.3.1. Definición…………………………………………………………………......22

1.3.3.2. Importancia……………………………………………………………………23

1.3.3.3. Midiendo la Productividad…………………………………………………..24

1.3.3.4. Factores que afectan la productividad……………………………….........26

A. Factores Internos…………………………………………………………….26

B. Factores Externos……………………………………………………………27

1.4. HIPÓTESIS…………………………………………………………………………..27

1.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES………………………………..............27

1.5.1. Variable Independiente………………………………………………………….27

1.5.2. Variable Dependiente……………………………………………………………27

1.6. OBJETIVOS………………………………………………………………………….27

1.6.1. Objetivo General…………………………………………………………………27

1.6.2. Objetivos Específicos……………………………………………………..........27

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ix

CAPÍTULO II

MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………………….29

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………….30

2.1.1. Material de Estudio………………………………………………………...........30

2.1.1.1. Población……………………………………………………………………...30

2.1.1.2. Muestra………………………………………………………………………..30

2.1.2. Métodos y Técnicas……………………………………………………………...31

2.1.2.1. Métodos…………………………………………………………………….....31

2.1.2.2. Técnicas de recopilación de datos…………………………………………31

2.1.2.3. Diseño de Investigación……………………………………………………..31

2.1.3. Operacionalidad de las Variables………………………………………………32

CAPÍTULO III

GENERALIDADES DE LA EMPRESA…………………………………………………34

3.1. NOMBRE DE LA EMPRESA……………………………………………………….35

3.1.1. Razón Comercial…………………………………………………………………35

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA………………………………………………...35

3.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO…………………………………………………...37

3.3.1. Uso de las Cajas Reductoras…………………………………………………..37

3.3.2. Tipos de reductores de velocidad………………………………………..........38

A. Clasificación por tipo de engranajes……………………………………...........38

B. Clasificación por disposición de los ejes lento y rápido………………..........41

C. Clasificación por sistema de fijación……………………………………………41

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN………………………………………...42

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x

4.1. Tiempos de observación……………………………………………………………43

4.1.1. División de la operación en elementos ……………………………………….43

4.1.2. Número de ciclos a estudiar……………………………………………………45

4.1.3. Factor de actuación de los operarios………………………………………….45

4.1.4. Determinación de tolerancias………………………………………………….46

4.2. Tiempos estándar de la línea………………………………………………………49

4.3. Diagrama Actual hombre-Máquina………………………………………………..53

4.3.1. Tiempos productivos e improductivos…………………………………………54

4.4. Diagrama actual de flujo del proceso……………………………………………..55

4.4.1. Técnicas actuales de trabajo…………………………………………………..64

4.4.2. Operaciones productivas e improductivas del método actual……………...67

4.5. Diagrama actual de la distribución de equipo…………………………………....68

4.5.1. Deficiencias en la distribución en planta………………………………………70

4.6. Análisis de los métodos actuales de trabajo……………………………………...71

CAPÍTULO V

PROPUESTA DEL NUEVO SISTEMA DE PRODUCCIÓN………………………….73

5.1. Diagrama propuesto hombre-máquina……………………………………………74

5.1.1. Sincronización de actividades de operadores de máquinas……….............76

5.1.2. Incremento en la productividad de máquina………………………………….77

5.2. Diagrama propuesto del Proceso del Flujo……………………………………….78

5.2.1. Eliminación de costos ocultos………………………………………………….80

5.2.1.1. Transporte de materia prima y productos en proceso…………………..81

5.2.2. Modificación en la estación de trabajo…..…………………………………….81

5.3. Diagrama propuesto de la Distribución de Equipo……………………..............82

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xi

5.3.1. Factores que contribuyen a mejorar la eficiencia…………………………....84

5.3.1.1. Técnicas de manipulación de materiales………………………………....84

5.3.1.2. En el recorrido del proceso…………………………………………………84

5.3.1.3. Distribución en la planta………………………………………………….…85

5.4. Incremento de la productividad de mano de obra……………………………….86

5.5. Métodos mejorados de trabajo…………………………………………………….86

5.5.1. Aspectos ergonómicos………………………………………………………….87

5.5.2. Aspectos de seguridad e higiene……………………………………………...88

5.5.3. Incremento en la producción…………………………………………………. 91

5.6. Análisis Costo- Beneficio……..………………………………………………….. 91

CONCLUSIONES………………………………………………………………………. 93

RECOMENDACIONES………………………………………………………………… 96

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………….. 98

ANEXOS……………………………………………………………………………..… 100

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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

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2

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1 Antecedentes del Estudio

La transformación de los metales ha marcado históricamente el

desarrollo de los pueblos. En el Perú destaca la habilidad de las

culturas precolombinas para trabajar los metales.

Los vestigios de la metalurgia se remontan a más de 10,000 años y

muestran habilidad para extraer, fundir, amalgamar, laminar e

incluso soldar, cobre, plomo, oro y plata, entre otros metales. La

capacidad ancestral de los peruanos para este tipo de trabajo se

refleja en las actuales generaciones de peruanos, a través de

habilidades manuales, ingenio, creatividad y capacidad tanto para la

artesanía como para la industria, a lo que se suma la disposición

natural para el aprendizaje tecnológico (Presidente, 2012).

A finales de 1931 y como efecto de la grave crisis industrial de 1930,

el Perú carecía de recursos para crear y sostener toda clase de

industria. En consecuencia, era preciso fijar cuales eran las

industrias fundamentales para el país, el criterio para esta

clasificación era la utilidad vital para la defensa nacional, la

abundancia y la buena calidad de las materias primas que eran

necesarias y la seguridad con que esta podía ser adquirida en el

exterior.

En el año 1938, la industria manufacturera estuvo dedicada a la

producción de tejidos de algodón y lana, cueros surtidos, maderas,

jabones corrientes para lavar ropa, cerveza, aguas gasificadas,

vinos, aguardientes, galletas, chocolates, caramelos, catres, velas y

ceras, entre otras. La guerra en Europa nos sorprendió cuando

todavía nuestra producción fabril era muy incipiente.

En aquella época de acuerdo a fuentes oficiales, hacia 1938 la

industria manufacturera nacional ocupaba a más de 200,000

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3

trabajadores, sólo en Lima trabajaban 7,095 mujeres, 62,069

hombres y 4,633 menores, sumando 73,797 personas.

Los beneficios sociales que disfrutaban, eran: indemnización por

accidentes de trabajo y enfermedades, jornada de ocho horas,

abono por horas extras, descanso semanal obligatorio, vacaciones

anuales, descanso y salario extra por 1ro. de mayo, protección al

trabajando de menores y mujeres e indemnización por despido.

Lo que se conoce hoy en día como Industria Metal Mecánica,

comprende aproximadamente a cerca del 30% del universo

arancelario correspondiente al sector manufacturero,

aproximadamente 2,000 partidas arancelarias.

A partir de 1945 se inició la producción de bienes de capital para la

minería y en aquel entonces, la naciente industria pesquera. En los

años 50 nace la siderúrgica de Chimbote.

Desde el proceso básico de fundición hasta la Industria de Bienes de

Capital, la Industria Metal Mecánica se divide en términos muy

generales en 6 sectores: Metálicas Básicas, Productos Metálicos,

Maquinaria, Maquinaria Eléctrica, Material de Transporte y

Carrocerías; y Bienes de Capital.

La Industria Metal Mecánica está estrechamente vinculada con los

demás sectores productivos y por ser una industria transformadora

de metales, está vinculada especialmente con la minería. El sector

Metal Mecánico es considerado universalmente como un sector de

avanzada en la industria porque tiene un alto efecto multiplicador,

capacidad de arrastre sobre otros sectores y generador de empleo

altamente calificado, sus procesos conllevan una mayor tecnología y

su complejidad contribuye a la modernización de la economía.

(www.cmm.org.pe, 2013)

La apertura económica representó un gran desafío para la industria

metal mecánica peruana, que con ingenio, inversiones, mejora en la

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4

productividad y tecnología ha logrado desarrollos especializados que

incorporan ingeniería de alto nivel, productos con alto valor agregado

y que ofrecen variadas oportunidades de trabajo calificado,

compitiendo abiertamente y con gran éxito con productos

internacionales provenientes de economías con elevado desarrollo

industrial.

Caracterizado como un sector heterogéneo, la industria metal

mecánica se vincula con todos los sectores productivos y proyectos

de inversión, incursionando además, y con éxito, en las

exportaciones que abarcan desde partes y piezas de fundición,

cables y conductores hasta artículos, aparatos, equipos, maquinaria,

bienes de capital y proyectos llave en mano. La industria metal

mecánica ofrece bienes y servicios a la minería, pesca, agricultura,

sectores eléctrico y energético, transporte, construcción,

electrodomésticos, mobiliario particular e industrial, es decir,

contribuye al desarrollo del país en forma integral.

Entre las características de la industria metal mecánica destacan su

alto efecto multiplicador, por ser un sector de avanzada con

procesos tecnológicamente complejos y su capacidad de adecuar

productos y servicios a las particulares características y necesidades

que imponen la variada demanda y la geografía de nuestro país.

(Presidente, 2012)

1.1.1.1 CARACTERISTICAS DEL SECTOR

Está fuertemente vinculada al sector minero. Por ser una

industria transformadora de metales.

Representa una oportunidad de producir productos de alto

valor agregado.

Está estrechamente vinculada con los demás sectores

productivos.

Tiene un alto efecto multiplicador, por ser un sector de

avanzada en la industria.

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5

Generador de empleo altamente calificado.

Sus procesos conllevan una mayor tecnología y su

complejidad contribuye a generar inversión, divisas y

modernización de la economía.

1.1.1.2 ANÁLISIS FODA DEL SECTOR METAL MECÁNICO

A. FORTALEZAS

Existen de importantes yacimientos mineros, que permiten

satisfacer los insumos necesarios.

Desarrollo de tecnologías propias.

Buena calidad de los productos y servicios de la industria

productora de bienes de capital.

Capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado

internacional y estar en condiciones de mejorar la calidad

de los productos a exportar, principalmente a nivel de la

región latinoamericana.

Habilidad de los trabajadores

Capacidad instalada ociosa.

B. DEBILIDADES

Consumo de energía cara.

Acelerado cambio tecnológico

Escaso desarrollo tecnológico local

Bajos márgenes de utilidades.

Serias dificultades de financiamiento.

Insuficiente nivel de inversión privada.

Falta de mano de obra calificada.

Pobre actividad exportadora y canales de

comercialización poco desarrollados en el extranjero.

Falta de una imagen país internacional como productor y

exportador de productos manufacturados.

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6

C. OPORTUNIDADES

Preferencias arancelarias en el CAN, MERCOSUR, ALADI,

ATPDEA, SGP EUROPEO.

Producción con mayor valor agregado.

Proyecto Camisea (energía)

Procesos de reestructuración productiva en los países

industrializados.

Posibilidades de atender pedidos de los mercados de

Centroamérica y El Caribe que son atendidos por grandes

países exportadores.

Fusión con empresas extranjeras, buscando inversión,

tecnología y nuevos merados.

D. AMENAZAS

Caída de precios mundiales.

Competencia desleal del Asia.

La incorporación a los bloques económicos como el

NAFTA y el MERCOSUR, obliga a las empresas a tener

un alto nivel de eficiencia productiva y de gestión a fin de

mantener su posición en el mercado.

Sustitución de productos en el mercado internacional.

Perdidas de mercados por dificultades de infraestructuras,

flete, frecuencia, altos costos y riesgos operativos.

Dumping e informalidad.

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7

El Perú cuenta con yacimientos mineros, que crean interesantes oportunidades de

desarrollo en el complejo minero-metálico, se inicia desde la extracción de los

metales, el proceso de fundición hasta la industria de bienes de capital.

El crecimiento del sector metal mecánico está ligado al

comportamiento de los sectores mineros, pesqueros, energético y de

la construcción.

Sector minero: la minería adquiere maquinarias y equipos, depende

de los planes de expansión de los grandes proyectos y medianos

proyectos mineros.

Sector pesquero: adquiere envases de hojalata, para la industria

conservera, equipos de bienes de capital, plantas de harina de

pescado y accesorios para las lanchas pesquera.

Sector construcción: utiliza fierros para las columnas, bobinas de

acero, planchas de fierro y otros. Proyectos como el de Mi Vivienda, la

construcción de hoteles y los planes de concesiones de puertos y

aeropuertos, favorecen su crecimiento. (Jeri, 2005)

MINERIA

EXPORTACIÓN

INSUMOS INDUST.

IMPORTADOS

PROCESO FUNDICION

METAL MECANICA

(Metálica básica- Bienes de Capital)

CONSUMO EXPORTACION

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8

1.1.1.3 CONTEXTO REGIONAL

Según los registros de la SUNAT, existen un total de 7,359

empresas manufactureras, distribuidas en las 12 provincias

de la región La Libertad, 05 de la costa y 07 de la sierra.

7,35

De las 6,592 empresas ubicadas en la provincia de Trujillo, el 75.85% se

encuentran ubicadas en los distritos de Trujillo y El Porvenir, con 2,980 y

2,020 y el 45.21% y 30.64% respectivamente.9

UBICACIÓN CANTIDAD %

TRUJILLO 6592 1301 6592 89.58%

ASCOPE 145 1302 145 1.97%

BOLIVAR 5 1303 5 0.07%

CHEPEN 126 1304 126 1.71%

JULCAN 3 1305 3 0.04%

OTUZCO 39 1306 39 0.53%

PACASMAYO 198 1307 198 2.69%

PATAZ 19 1308 19 0.26%

SANCHEZ CARRION 130 1309 130 1.77%

SANTIAGO DE CHUCO 16 1310 16 0.22%

GRAN CHIMU 13 1311 13 0.18%

VIRU 73 1312 73 0.99%

7359 TOTAL 7359 100.00%

CANTIDAD DE EMPRESAS MANUFACTURERAS EN LA

REGION LA LIBERTAD - SEGÚN UBICACIÓN PROVINCIAL -

AÑO 2012

EMPRESAS MANUFACTURERAS - REGION LA

LIBERTAD, SEGÚN UBIGEO - AÑO 2012

Fuente: Estadísticas de la micro y pequeña empresa - MYPE 2011 - (Direccion General de Estudios Económicos y

Competitividad Territorial) - Diciembre 2012

Directorio Empresarial Manufacturero - Ministerio de la Producción - 2012

CUADRO N° 01

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9

CANTIDAD DE EMPRESAS MANUFACTURERAS PROVINCIA TRUJILLO - SEGÚN UBICACIÓN DISTRITAL -

AÑO 2012 EMPRESAS MANUFACTURERAS- REGIÓN LA

LIBERTAD, SEGÚN UBIGEO- PROVINCIA DE TRUJILLO - AÑO 2012

UBICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

TRUJILLO 2980

130101 2980 45.21%

EL PORVENIR 2020

130102 2020 30.64%

FLORENCIA DE MORA 403

130103 403 6.11%

HUANCHACO 156

130104 156 2.37%

LA ESPERANZA 624

130105 624 9.47%

LAREDO 66

130106 66 1.00%

MOCHE 77

130107 77 1.17%

POROTO 3

130108 3 0.05%

SALAVERRY 27

130109 27 0.41%

SIMBAL 3

130110 3 0.05%

VICTOR LARCO HERRERA 233

130111 233 3.53%

6592

TOTAL 6592 100.00%

Fuente: Estadísticas de la micro y pequeña empresa - MYPE 2011 - (Direccion General de Estudios Económicos y Competitividad Territorial) - Diciembre 2012

Directorio Empresarial Manufacturero - Ministerio de la Producción - 2012

En la región La Libertad, de acuerdo a la data de Superintendencia

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), existen un total de 7,359

empresas manufactureras, de las cuales 7,116 (96.70%) pueden ser

consideradas como micro empresas - Una micro empresa es una empresa

de tamaño pequeño, su

definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse

que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados, ventas

anuales hasta 150 UIT y por otra parte, el dueño de la microempresa suele

trabajar en la misma; 216 son pequeñas empresas, 5 son medianas

empresas y únicamente 22 pueden ser consideradas como gran empresas.

Aquí se debe tener en cuenta que, la SUNAT considera como empresas de

la región La Libertad únicamente a aquellas que tienen registrado su

domicilio fiscal en dicha región.

También hay que tomar en cuenta que, Manufactura (del latín manus,

mano, y factura, hechura) o fabricación es una fase de la producción

económica de los bienes. Consiste en la transformación de materias primas

en productos manufacturados, productos elaborados o productos

terminados para su distribución y consumo. También involucra procesos de

CUADRO N° 02

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10

elaboración de productos semi manufacturados o productos semi

elaborados. La manufactura es la actividad del sector secundario de la

economía, también denominado sector industrial, sector fabril, o

simplemente fabricación o industria.

De las 7116 micro empresas identificadas en la región La libertad, el

89.54% (6 372) se encuentran ubicadas en la provincia de Trujillo y solo el

10.46% se encuentran ubicadas en el resto de la región.

TAMAÑO CANTIDAD PORCENTAJE

GRAN EMPRESA 22 0.30%

MEDIANA EMPRESA 5 0.07%

MICROEMPRESA 7116 96.70%

PEQUEÑA EMPRESA 216 2.94%

TOTAL 7359 100.00%

EMPRESAS MANUFACTURERAS- REGION LA LIBERTAD, SEGÚN

TAMAÑO - AÑO 2012

Fuente: Estadísticas de la micro y pequeña empresa - MYPE 2011 - (Direccion General de Estudios Económicos y

Competitividad Territorial) - Diciembre 2012

Directorio Empresarial Manufacturero - Ministerio de la Producción - 2012

CUADRO N° 03

CUADRO N° 04

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11

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (siglas: CIIU) o, en inglés,

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities

(abreviada como ISIC), es la clasificación sistemática de todas las

actividades económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación

armonizada a nivel mundial. Es utilizada para conocer niveles de

desarrollo, requerimientos, normalización, políticas económicas e

industriales, entre otras utilidades.

CUADRO N° 05

Page 24: Freddy Martín Aguilar Preciado - dspace.unitru.edu.pe

12

El cuarto sector y no menos representativo por el gran crecimiento que ha

tenido en los últimos años es el comprendido dentro del CIIU 28 –

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y

equipo – con 694 empresas.

CUADRO N° 06

CUADRO N° 07

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13

1.1.2 Justificación del Problema

En la actualidad la Factoría Águila Real no ha determinado los

estándares de tiempo para la fabricación de sus cajas reductoras.

Esta medición es necesaria para que los dueños de dicha empresa

puedan pronosticar satisfactoriamente el tiempo de ejecución de la

operación de torneado y fresado de las piezas que conforman

dicha caja reductora. El desconocimiento de los estándares retrasa

el óptimo funcionamiento de la empresa.

Debido a la falta de estándares de tiempo surge la necesidad de

determinar el tiempo de ejecución del operario al momento de

realizar la operación del torneado y fresado.

En la Factoría Águila Real no se tiene determinado el porcentaje de

tolerancias para los operarios en las distintas operaciones que

realizan, lo que ha traído como consecuencia la falta de un

desempeño efectivo de las actividades que realizan. Por tal motivo

se observó la necesidad de determinar el porcentaje de tolerancia

de los operarios al momento de realizar la operación torneado y

fresado.

Es importante destacar que no se contó con información previa

para determinar el tiempo estándar de la operación seleccionada,

ya que, como se mencionó anteriormente la empresa no cuenta

con estudios de tiempo.

El estudio a realizar se hará en la Factoría Águila Real con el

objetivo de aportar información de estandarización de tiempos en la

operación de torneado y fresado en la fabricación de cajas

reductoras, la cual permita aprovechar al máximo las habilidades

del operario sin causarle fatiga o agotamiento, de esta forma lograr

el mismo resultado pero con menor costo de producción.

Los jóvenes Amores Balseca Olger Iván y Vilca Viracocha Luis

Miguel en su tesis denominada “Estudio de tiempos y movimientos

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14

para mejorar la productividad de pollos eviscerados en la empresa

H & N Ecuador ubicada en la Panamericana Norte sector Lasso

para el periodo 2011-2013”, concluyendo:

La recolección de datos en el proceso de faenamiento de pollos

arrojaron la necesidad de una restructuración en sus actividades,

puesto que el tiempo que tomaba realizarlas era demasiado alto,

perjudicando a la empresa en costos de producción, sea por

consumo excesivo de recursos como energía eléctrica, agua, hielo,

combustible, horas extras, etc. así también se obtuvo la

información de las causas que ocasionaban los diferentes paros o

retrasos de producción que eran producto de no contar con el plan

de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria

existente, como también la falta de coordinación en la adquisición

de repuestos y materiales necesarios para mantener un constante

flujo de sus actividades.

Fue tan notoria la incertidumbre de los trabajadores ya que

conocían la hora de entrada pero nunca sabían la hora de salida de

la jornada laboral, se presentaban muchos problemas en la

realización de sus tareas, ocasionando en ellos fatiga, desánimo y

malestar en general.

La realización de las actividades de realización de check list,

mantenimiento preventivo y correctivo, coordinación de actividades

y adquisiciones propuestas, redujo significativamente el tiempo

perdido en el proceso de faenamiento.

Otro estudio es el que realizó el joven José Adolfo Pineda en su

tesis denominada “Estudio de tiempos y movimientos en la línea de

producción de Piso de granito en la fábrica Casa Blanca S.A.”,

concluyendo en lo siguiente:

Tomando en consideración el rendimiento de los operadores y

máquinas, se determinó el porcentaje del factor de actuación,

asimismo, de acuerdo con lo estipulado por la oficina internacional

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15

del trabajo y tomando en consideración el tipo de actividad que

cada operador realiza en el área de prensado se asignaron las

tolerancias concedidas a operadores por fatiga, retrasos

personales y retrasos inevitables. Mientras que para las máquinas

se realizó un estudio de 61.5 horas en las cuales se analizó el

porcentaje de tiempo productivo e improductivo de las mismas.

Posteriormente, se calculó el tiempo estándar para cada una de las

operaciones, a partir de los tiempos promedios, factores de

actuación y tolerancias.

Con la adecuada capacitación del personal se considera un éxito la

implementación del método mejorado, esto lo confirma el estudio

de muestreo con un 92% de efectividad, logrando como resultado

un 20% en la productividad de mano de obra en el área de

prensado.

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿De qué manera el estudio de tiempos y movimientos en la línea de

producción de cajas reductoras influye en la productividad de la Factoría

Águila Real?

1.3. MARCO TEÓRICO

1.3.1 ESTUDIO DE TIEMPOS

1.3.1.1 DEFINICIÓN

Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo

permisible para realizar una tarea determinada, con base en la

medición del contenido de trabajo del método prescrito, con la

debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los

retrasos inevitables.

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16

Existen varios tipos de técnicas que se utilizan para establecer un

estándar, cada una acomodada para diferentes usos y cada uso con

diferentes exactitudes y costos.

Algunos de los métodos de medición de trabajo son:

a) Estudio del tiempo

b) Datos predeterminados del tiempo.

c) Datos estándar.

d) Datos históricos.

e) Muestreo de trabajo.

De acuerdo con algunos estudios realizados, se dice que se utilizan

diferentes métodos para estudiar la mano de obra directa e indirecta.

Mientras que la mano de obra directa se estudia primordialmente

mediante los tres primeros métodos, la mano de obra indirecta se

estudia con las últimas dos.

a) Estudio del tiempo:

El enfoque del estudio de tiempos para la medición del trabajo utiliza

un cronómetro o algún otro dispositivo de tiempo, para determinar el

tiempo requerido para finalizar tareas determinadas. Suponiendo

que se establece un estándar, el trabajador debe ser capacitado y

debe utilizar el método prescrito mientras el estudio se está llevando

a cabo.

Para realizar un estudio de tiempo se debe:

1. Descomponer el trabajo en elemento.

2. Desarrollar un método para cada elemento.

3. Seleccionar y capacitar al trabajador.

4. Muestrear el trabajo.

5. Establecer el estándar.

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17

b) Tiempos predeterminados:

Los tiempos predeterminados se basan en la idea de que todo el

trabajo se puede reducir a un conjunto básico de movimientos.

Entonces se pueden determinar los tiempos para cada uno de los

movimientos básicos, por medio de un cronómetro o películas, y

crear un banco de datos de tiempo. Utilizando el banco de datos, se

puede establecer un tiempo estándar para cualquier trabajo que

involucre los movimientos básicos.

Entre las ventajas más grandes de los sistemas de tiempos

predeterminados se encuentra el hecho de que no requieren del

ritmo del uso de cronómetros, y que además, con frecuencia estos

sistemas son los menos caros.

c) Tiempos estándar:

El uso de tiempos estándar también involucra el concepto de banco

de datos, pero los datos comprenden clases más grandes de

movimiento que los tiempos predeterminados.

Los tiempos estándar se derivan ya sea de datos de cronómetros o

de datos predeterminados de tiempo. El uso de los tiempos estándar

es bastante popular para la medición de la mano de obra directa.

Esto se debe a que se puede derivar un gran número de estándares

de un conjunto pequeño de datos estándar.

Los sistemas de tiempos estándar son útiles cuando existe un gran

número de operaciones repetitivas que son bastante similares.

Los sistemas estándar tienen algunas de las mismas ventajas que

los datos predeterminados de tiempo. No requieren de un

cronómetro; los datos se pueden utilizar para estudiar nuevas

operaciones; y la exactitud se puede asegurar mediante el uso

continuo y el refinamiento de los datos.

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18

d) Datos históricos:

El uso de datos históricos es tal vez uno de los enfoques más

pasados por alto para la medición del trabajo. Esto se debe a que los

métodos no se controlan con datos históricos y por lo tanto sería

imposible establecer un estándar en el sentido usual de la palabra.

Para algunos trabajos el enfoque de utilizar los datos históricos

puede ser preferible debido a que el trabajo en si se utiliza para

desarrollar un estándar. No se requieren cronómetros y se permite la

flexibilidad en el método, impulsando así la innovación sin la

necesidad de establecer un nuevo estándar.

Este enfoque puede ser especialmente efectivo cuando se acopla

con un plan de incentivo salarial, donde el objetivo es hacer mejoras

continuas sobre los niveles históricos.

e) Muestreo del trabajo:

Un estudio del muestreo del trabajo se puede definir como una serie

aleatoria de observaciones del trabajo utilizada para determinar las

actividades de un grupo o un individuo. Para convertir el porcentaje

de actividad observada en horas o minutos, se debe registrar

también o conocerse la cantidad total de tiempo trabajado. Nótese

que el muestreo del trabajo, como las estimaciones de tiempo

histórico, no controla el método. Además no se controla la

capacitación del trabajador, de tal manera que los estándares no se

pueden establecer por muestreo del trabajo. (www.monografias.com,

2014)

1.3.2 ESTUDIO DE MOVIMIENTOS:

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19

1.3.2.1 DEFINICIÓN

El estudio visual de los movimientos es utilizado para analizar

un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de

trabajo eficiente. Este estudio comprende la observación

cuidadosa de la operación, considerando las leyes de la

economía de movimientos.

Al realizar estas operaciones se debe considerar el cansancio

físico, mental y psicológico de los trabajadores en las

actividades respectivas.

A. Estudiar las técnicas y métodos de trabajo

La realización de diferentes tareas en un proceso de

producción nos permite obtener un producto final. En la

mayoría de los casos se llevan a cabo sin un previo análisis

que permita ver si en realidad el método y las técnicas que se

están utilizando sean las más adecuadas para optimizar todos

los recursos que se tienen disponibles.

En muchos procesos productivos sucede que los trabajadores

se quejen de molestias musculares, dolor de articulaciones,

probablemente la técnica de manipulación de materia prima o

de producto terminado no sea la adecuada y les esté

causando lesiones que se ven reflejadas en el bajo

rendimiento. Es común también que el método de

procesamiento de las ordenes de producción sea inadecuado

y se esté aumentando el tiempo muerto de algunas máquinas

y provocando que las tareas de los trabajadores se conviertan

en tediosas.

Es importante disponer de un análisis de cada una de las

operaciones que son realizadas en los procesos productivos

partiendo de la utilización de todas las herramientas que nos

proporciona la ingeniería de métodos como los diagramas

hombre-máquina, que nos permite analizar la relación entre

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20

los operadores y las máquinas, los tiempos productivos e

improductivos de los mismos, el diagrama de flujo del proceso

y el diagrama de recorrido del proceso con los cuales se

puede analizar la forma con que se está realizando el proceso

de producción

B. Como medio para incrementar la productividad

La clave más importante del éxito de todas las empresas

reside en saber incrementar la productividad, pero para ello es

preciso tener en cuenta el rendimiento total de las actividades

productivas de los factores y no solo la productividad del

trabajo. Un incremento en la inversión de capital para la

compra de nuevas tecnologías que permita reducir la

necesidad de mano de obra se hace con el fin de incrementar

la productividad de este factor.

La ingeniería de métodos proporciona herramientas de gran

importancia que permiten encaminar esfuerzos para lograr la

eficiencia en todos los factores productivos y reducir al

máximo todos los elementos que estén ocasionando pérdidas

a la empresa.

El estudio de tiempos y movimientos, tiene como uno de sus

objetivos lograr un incremento en la productividad de todos los

componentes de un sistema de producción, basándose en el

análisis detallado de cada uno de los elementos y condiciones

en que se está llevando a cabo el proceso productivo.

Tomando en consideración, que al conseguir la reducción de

los tiempos improductivos tanto de máquinas como de la

mano de obra, reducción de recorridos de materia prima y del

producto terminado y eliminando o reduciendo

Operaciones improductivas, así mismo creando ambientes de

trabajo agradables que permitan eliminar condiciones que

tienden a causar fatiga a los operarios se estará logrando un

incremento en la productividad.

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21

C. Detectar deficiencias en las estaciones de trabajo

En muchas ocasiones se origina un bajo rendimientos en los

trabajadores, mala utilización de las materias primas,

cansancio, quejas por parte de los trabajadores,

incumplimiento de las metas de producción, por todo lo

anterior surge la interrogante de cual o cuales son los factores

que están originando esta situación.

Un mal diseño en las estaciones de trabajo es el causante

que el rendimiento de los trabajadores no sea el esperado, así

como el incorrecto acondicionamiento de los componentes de

producción, por ejemplo las materias primas alejadas, el

almacenaje de producto terminado mal ubicado, el uso

inadecuado de herramientas o la colocación de éstas en

áreas distantes.

El desorden y la suciedad en la planta, también contribuye a

generar ambientes desagradables e incómodos en las

estaciones de trabajo provocando esfuerzos fatigosos por

parte de los trabajadores que a su vez traen como

consecuencia merma en el rendimiento de uno de los

componentes principales del proceso de producción como lo

es la mano de obra.

Los recorridos excesivos en el transporte de materia prima,

herramientas, o traslados de producto terminado al área de

almacenaje, los movimientos inadecuados de los brazos,

manos y cuerpo en la realización de una operación, la

manipulación de pesos excesivos, la altura inadecuada de la

mesa de trabajo tienden a provocar lesiones en las

articulaciones de las rodias, tobillos, columna que también

provocan el bajo rendimiento de los trabajadores.

(es.slideshare.net, 2012)

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22

1.3.3. PRODUCTIVIDAD:

1.3.3.1 DEFINICIÓN

Productividad puede definirse como la relación entre la

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de

recursos utilizados.

En la fabricación la productividad sirve para evaluar el

rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de

trabajo y los empleados.

Productividad en términos de empleados es sinónimo de

rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o

alguien es productivo con una cantidad de recursos (Insumos)

en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de

productos.

La productividad en las máquinas y equipos está dada como

parte de sus características técnicas. No así con el recurso

humano o los trabajadores. Deben de considerarse factores

que influyen.

Además de la relación de cantidad producida por recursos

utilizados, en la productividad entran a juego otros aspectos

muy importantes como:

Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes y

servicios se producen especialmente por unidad de labor o

trabajo.

Productividad = Salida/ Entradas

Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía,

Capital.

Salidas: Productos.

Misma entrada, salida más grande

Entrada más pequeña misma salida

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23

Incrementar salida disminuir entrada

Incrementar salida más rápido que la entrada

Disminuir la salida en forma menor que la entrada.

1.3.3.2 IMPORTANCIA

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su

rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su productividad. Y

el instrumento fundamental que origina una mayor productividad

es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema

de pago de salarios.

Del costo total a cubrir en una empresa típica de mano factura de

productos metálicos, 15% es para mano de obra directa, 40%

para gastos generales. Se debe comprender claramente que

todos los aspectos de un negocio o industria - ventas, finanzas,

producción, ingeniería, costos, mantenimiento y administración-

son áreas fértiles para la aplicación de métodos, estudio de

tiempos y sistemas adecuados de pago de salarios.

Hay que recordar que las filosofías y técnicas de métodos, estudio

de tiempos y sistemas de pago de salarios son igualmente

aplicables en industrias no manufactureras. Por ejemplo: Sectores

de servicio como hospitales, organismos de gobierno y

transportes. Siempre que hombres, materiales e instalaciones se

conjugan para lograr un cierto objetivo la productividad se puede

mejorar mediante la aplicación inteligente de los principios de

métodos, estudios de tiempos y sistema de pago de salarios.

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24

1.3.3.3 MIDIENDO LA PRODUCTIVIDAD

La productividad se define como la relación entre insumos y

productos, en tanto que la eficiencia representa el costo por

unidad de producto. Por ejemplo:

En el caso de los servicios de salud, la medida de productividad

estaría dada por la relación existente entre el número de

consultas otorgadas por hora/médico. La productividad se mediría

a partir del costo por consulta, mismo que estaría integrado no

solo por el tiempo dedicado por el médico a esa consulta, sino

también por todos los demás insumos involucrados en ese evento

particular, como pueden ser materiales de curación medicamentos

empleados, tiempo de la enfermera, etc.

En las empresas que miden su productividad, la fórmula que se

utiliza con más frecuencia es:

Productividad = Número de unidades producidas / Insumos

empleados

Este modelo se aplica muy bien a una empresa manufacturera,

taller o que fabrique un conjunto homogéneo de productos. Sin

embargo, muchas empresas moderas manufacturan una gran

variedad de productos. Estas últimas son heterogéneas tanto en

valor como en volumen de producción a su complejidad

tecnológica puede presentar grandes diferencias. En estas

empresas la productividad global se mide basándose en un

número definido de " centros de utilidades " que representan en

forma adecuada la actividad real de la empresa.

La fórmula se convierte entonces en:

Productividad = Producción a + prod.b + prod. N.../ Insumos

empleados

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25

Finalmente, otras empresas miden su productividad en función del

valor comercial de los productos.

Productividad = Ventas netas de la empresa / Salarios pagados

Todas estas medidas son cuantitativas y no se considera en ellas

el aspecto cualitativo de la producción (un producto debería ser

bien hecho la primera vez y responder a las necesidades de la

clientela). Todo costo adicional (reinicios, re fabricación,

reemplazo reparación después de la venta) debería ser incluido

en la medida de la productividad. Un producto también puede

tener consecuencias benéficas o negativas en los demás

productos de la empresa. En efecto di un producto satisface al

cliente, éste se verá inclinado a comprar otros productos de la

misma marca; si el cliente ha quedado insatisfecho con un

producto se verá inclinado a no volver a comprar otros productos

de la misma marca.

El costo relacionado con la imagen de la empresa y la calidad

debería estar incluido en la medida de la productividad.

Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente

se emplea el INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) como punto de

comparación:

P= 100*(Productividad Observada) / (Estándar de Productividad)

La productividad observada es la productividad medida durante un

periodo definido (día, semana. Mes, año) en un sistema conocido

(taller, empresa, sector económico, departamento, mano de obra,

energía, país) El estándar de productividad es la productividad

base o anterior que sirve de referencia.

Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas

de productividad, evaluar diferentes sistemas, departamentos,

empresas, recursos como materias primas, energía, entre otros.

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26

Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del

uso de índices de productividad a través del tiempo en nuestras

empresas, realizar las correcciones necesarias con el fin de

aumentar la eficiencia y ser más rentables.

Elementos importantes a considerar para aumentar la

productividad de la empresa son el capital humano como la

inversión realizada por la organización para capacitar y formar a

sus miembros y el instructor de la población trabajadora que son

los conocimientos y habilidades que guardan relación directa con

los resultados del trabajo.

1.3.3.4 FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD

A. Factores Internos:

Terrenos y edificios

Materiales

Energía

Máquinas y equipo

Recurso humano

B. Factores Externos:

Disponibilidad de materiales o materias primas.

Mano de obra calificada

Políticas estatales relativas a tributación y aranceles

Infraestructura existente

Disponibilidad de capital e interese

Medidas de ajuste aplicadas

(Group, 2013)

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27

1.4. HIPÓTESIS

El estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción de cajas

reductoras influye positivamente en la productividad en la Factoría Águila

Real.

1.5. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES

Las variables a considerar serán:

1.5.1 INDEPENDIENTE: estudios de tiempos y movimientos.

1.5.2 DEPENDIENTE: La Productividad.

1.6. OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo General

Conocer si el estudio de tiempos y movimientos para determinar el

tiempo estándar del proceso de torneado y fresado en la fabricación

de cajas reductora eleva la productividad de la Factoría Águila Real

ubicada en Guzmán Barrón #416, 2015.

1.6.2 Objetivos Específicos

Realizar un buen estudio de tiempos y movimientos en la

Factoría Águila Real con CIIU 289.

Identificar los problemas de tiempos muertos existentes en toda

la línea de producción de cajas reductoras.

Manejar el cronómetro.

Leer rápidamente los tiempos de los elementos pertenecientes a

la operación de torneado y fresado.

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28

Calcular los tiempos seleccionados y vaciarlos en el formato de

registro de tiempos.

Determinar, a través del cronometraje, el tiempo promedio

seleccionado.

Determinar la calificación de velocidad de ejecución de la

operación de torneado y fresado.

Determinar las tolerancias en la ejecución de la operación de

torneado y fresado de piezas de la caja reductora en la Factoría

Águila Real.

Determinar el tiempo estándar de la operación de torneado y

fresado de piezas de la caja reductora en la Factoría Águila Real.

Basarse en diseños de planeación de producción para dar una

idea clara de cómo realizar y tener un seguimiento de los

procesos de producción de cajas reductoras.

Determinar las condiciones laborales y de medio ambiente que

permitan mejorar la productividad del personal.

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29

CAPÍTULO II

MATERIALES Y

MÉTODOS

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2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.1.1 Material de Estudio

2.1.1.1 Población:

La población está constituida por los 8 técnicos que laboran

en la Factoría Águila Real.

2.1.1.2 Muestra:

Se conoce a la muestra como la parte representativa de la

población conformado por un número de elementos

representativos de la misma.

Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más

exacto que el estudio de toda la población porque el manejo

de un menor número de datos provoca también menos

errores en su manipulación.

En cualquier caso, el conjunto de individuos de la muestra son

los sujetos realmente estudiados.

Para este Estudio la Población es Finita (Cuando se conoce

el tamaño de la Población), la muestra será por conveniencia,

seleccionando a un trabajador promedio de la Factoría Águila

Real, el cuál realizo los ciclos de Torneado, Fresado y

Soldado, y la medición se realizó por 3 ciclos.

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2.1.2 Métodos y Técnicas

2.1.2.1 Métodos

En la investigación utilizaremos los métodos:

Inductivo – Deductivo

Hipotético – Deductivo

Análisis – Síntesis

2.1.2.2 Técnicas de recopilación de datos

La Técnica a utilizar será:

Observación.

Estudio de tiempos.

2.1.2.3 Diseño de Investigación

La presente investigación es transeccional descriptiva.

X

Y

X: tiempos y movimientos de la línea de producción.

Y: Productividad de la Factoría Águila Real.

M

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2.1.3 Operacionalidad de las Variables

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA

General

Específicos TECNICAS

La Técnica a utilizar será:

  La Observación

  Estudio de tiempos y

movimientos.

  Manejar el cronómetro.

  Leer rápidamente los tiempos de los elementos

pertenecientes a la operación de torneado y fresado.

  Calcular los tiempos seleccionados y vaciarlos en el

formato de registros de tiempos.

  Determinar, a través del cronometraje, el tiempo

promedio seleccionado.

  Determinar la calificación de velocidad de ejecución

de la operación de torneado y fresado.

  Determinar las tolerancias en la ejecución de la

operación de torneado y fresado de piezas de la caja

reductora en la Factoría Águila Real.

  Determinar el tiempo estándar de la operación de

torneado y fresado de piezas de la caja reductora en la

Factoría Águila Real.

  Basarse en diseños de planeación de producción

para dar una idea clara de cómo realizar y tener un

seguimiento de los procesos de producción de cajas

reductoras.

  Determinar las condiciones laborales y de medio

ambiente que permitan mejorar la productividad del

personal.

¿De qué manera

el estudio de

tiempos y

movimientos en la

línea de

producción de

cajas reductoras

influye en la

productividad de

la Factoría Águila

Real?

El estudio de tiempos

y movimientos en la

línea de producción

de cajas reductoras

aumenta la

productividad en la

Factoría Águila Real.

Independiente: Tiempos

y movimientos.

Dependiente: la

productividad.

METODOS

Inductivo - Deductivo

Hipotético - Deductivo

Análisis - Síntesis

  Identificar los problemas de tiempos muertos

existentes en toda la línea de producción de cajas

reductoras.

Aplicación del estudio de tiempos para determinar el tiempo

estándar del proceso de torneado y fresado en la fabricación de

cajas reductoras de la Factoría Águila Real.

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33

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34

CAPÍTULO III

GENERALIDADES DE LA

EMPRESA

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3.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

3.1.1 Razón Comercial

FACTORIA AGUILA REAL

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Actividad Económica: Obras de Ingeniería Mecánica

Sector Económico: Industrial.

Dirección Legal: Calle Guzmán Barrón 416

Distrito: Trujillo

Provincia: Trujillo

Departamento: La Libertad

Visión:

Ser reconocida como una factoría líder en el Perú, ofreciendo

servicios de torno, fresa, mandrinado, soldadura y asesoría en

proyectos metalmecánicos.

Misión:

Ofrecer un servicio personalizado a las necesidades

específicas del cliente, ayudándolo a realizar sus proyectos

metalmecánicos que desee con garantía de servicio pos

entrega.

Valores:

Cooperación

Responsabilidad.

Honestidad

Ética profesional

Respeto.

Integridad

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Historia

Factoría Águila Real, es una empresa 100% Peruana que

nació a cargo del señor Orlando Acosta Flores y cuenta con

más de 15 años de experiencia en diseño y fabricación de

piezas y partes de maquinarias industriales (ejes, piñones,

bridas, ejes sin fin, bocinas, zapatas, etc).

Contando anteriormente con la experiencia dentro de una

empresa muy reconocida en nuestra región MHASA dedicada

a la venta de maquinarias metalmecánica es donde logra

adquirir gran conocimiento en el dominio de éstas mismas

para más adelante emprender individualmente en el año 1996

un pequeño taller con la presencia de una sola máquina y

brindar el servicio de fresado y torneado de piezas en

materiales ferrosos y no ferrosos.

El nacimiento de nuestra empresa se deriva de los valiosos

conocimientos que nuestros colaboradores adquirieron,

consecuencia de su esfuerzo y experiencia en el rubro, se

convirtieron en una formidable herramienta que poco a poco,

con firmeza y seguridad, construyó nuestra identidad y ventaja

comparativa, elementos que atrajeron más clientes. Así

hemos podido aprender de los errores y asumir sin arrogancia

los aciertos, afirmando nuestro crecimiento año con año,

además de la persistencia de superación de un profesional

visionario, con un firme compromiso, el aportar sus

conocimientos a empresas metalmecánicas en las diferentes

divisiones, por ello contamos con mano de obra calificada y

las herramientas adecuadas para el desarrollo de los

proyectos de cada cliente.

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37

Actualmente Factoría Águila Real se dedica a la fabricación y

reparación de cajas reductoras. Fabricación y reparación de

todo tipo de piezas de maquinaria liviana, pesada e industrial.

Trabajos en soldadura. Rectificados de ejes, piezas de

máquinas, rodillos cilíndricos. Torneado de piezas en general.

Asesoría y consultaría en proyectos de ingeniería con

suministros de personal, máquinas y herramientas.

Número de trabajadores

11 trabajadores

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Factoría Águila Real brinda el servicio de fresado y torneado de piezas

industriales en materiales ferrosos, todo esto se reúne en uno de los

servicios más destacados brindados que es la fabricación de cajas

reductoras según las especificaciones y características necesarias del

cliente para su respectivo funcionamiento.

Se denomina caja reductora a un mecanismo que consiste,

generalmente, en un grupo de engranajes, con el que se consigue

mantener la velocidad de salida en un régimen cercano al ideal para el

funcionamiento del generador.

Usualmente una caja reductora cuenta con un tornillo sin fin el cual

reduce en gran cantidad la velocidad.

3.3.1 Uso de las cajas reductoras:

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor (ya

sea eléctrico, de explosión u otro) necesita que la velocidad de

dicho motor se adapte a la velocidad necesaria para el buen

funcionamiento de la máquina. Además de esta adaptación de

velocidad, se deben contemplar otros factores como la potencia

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38

mecánica a transmitir, la potencia térmica, rendimientos

mecánicos (estáticos y dinámicos).

Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios

pares de engranajes que adaptan la velocidad y potencia

mecánica montados en un cuerpo compacto denominado

reductor de velocidad o caja reductora.

3.3.2. Tipos de reductores de velocidad:

Los reductores de velocidad se suelen clasificar de un modo

bastante anárquico, solapándose en algunos casos las

definiciones de modo intrínseco y en otros casos hay que usar

diversas clasificaciones para definirlos.

A. Clasificación por tipo de engranajes

Los reductores se pueden clasificar por la tipología de sus

engranajes, las clasificaciones más usuales son: Sin fin-

Corona, engranajes y planetarios.

A.1. Reductores de velocidad de Sin fin-Corona

Es quizás el tipo de reductor de velocidad más sencillo, se

compone de una corona dentada, normalmente de bronce en

cuyo centro se ha embutido un eje de acero (eje lento), esta

corona está en contacto permanente con un husillo de acero en

forma de tornillo sin-fin. Una vuelta del tornillo sin fin provoca el

avance de un diente de la corona y en consecuencia la

reducción de velocidad. La reducción de velocidad de un

corona sin fin se calcula con el producto del número de dientes

de la corona por el número de entradas del tornillo sin fin.

Paradójicamente es el tipo de reductor de velocidad más usado

y comercializado a la par que todas las tendencias de

ingeniería lo consideran obsoleto por sus grandes defectos que

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39

son, el bajo rendimiento energético y la pérdida de tiempo entre

ciclos

A.2. Reductores de velocidad de engranajes

Los reductores de engranajes son aquellos en que toda la

transmisión mecánica se realiza por pares de engranajes de

cualquier tipo excepto los basados en tornillo sin fin. Sus

ventajas son el mayor rendimiento energético, menor

mantenimiento y menor tamaño. Por ejemplo: un mecanismo

de elevado de anclas.

A.3. Reductores Cicloidales

El sistema de reducción de velocidad de Cicloidal se basa en

un principio ingeniosamente simple.

El reductor de velocidad sólo tiene tres partes móviles:

El eje de entrada de alta velocidad con una leva excéntrica

integral y un conjunto de cojinete de rodillo

El disco cicloidal y el conjunto del eje de salida de baja

velocidad. La acción de rodamiento progresiva y pareja de los

discos cicloidales eliminan la fricción y los puntos de presión de

los engranajes convencionales.

Todos los componentes que transmiten el par de torsión de

Cicloidal ruedan y están dispuestos en forma simétrica

alrededor del eje para una operación equilibrada.

A.4. Reductores de velocidad Planetarios

Son reductores de engranaje con la particularidad de que no

están compuestos de pares, sino de una disposición algo

distinta; y sirven para diferentes tipos de variaciones de

velocidad.

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40

Hay dos tipos de engranajes planetarios para reducir la

velocidad de la hélice con respecto a la del cigüeñal.

Un sistema tiene el engranaje principal sol fijado rígidamente a

la sección delantera del motor, y una corona interna es

impulsada por el cigüeñal. El piñón está unido al eje de lo que

quiere mover. y montado en ella y son una serie de piñones

que cuando el cigüeñal gira, los piñones giran en torno al

principal fijo, en compañía de la hélice en la misma dirección,

pero a una velocidad reducida.

Los reductores de velocidad de engranajes planetarios,

interiores o anulares son variaciones del engranaje recto en los

que los dientes están tallados en la parte interior de un anillo o

de una rueda con reborde, en vez de en el exterior. Los

engranajes interiores suelen ser impulsados por un piñón,

(también llamado piñón Sol, que es un engranaje pequeño con

pocos dientes). Este tipo de engrane mantiene el sentido de la

velocidad angular. El tallado de estos engranajes se realiza

mediante talladoras mortajadoras de generación.

La eficiencia de este sistema de reductores planetarios es igual

a 0.98^(#etapas); es decir si tiene 5 etapas de reducción la

eficiencia de este reductor seria de 0.98^5 lo que es igual a

0,904 o 90,4%.

Debido a que tienen más dientes en contacto que los otros

tipos de reductores, son capaces de transferir / soportar más

torque; por lo que su uso en la industria cada vez es más

difundido. Ya que generalmente un reductor convencional de

flechas paralelas en aplicaciones de alto torque debe de

recurrir a arreglos de corona / cadenas lo cual vuelve no solo

requiere de más tamaño sino que también implicara el uso de

lubricantes para el arreglo corona / cadena.

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41

La selección de reductores planetarios se hace como la de

cualquier reductor, en función del torque Newton-metro.

Como cualquier reductor tienen engranajes y rodamientos, los

engranajes también son afectos a la fricción y agotamiento de

los dientes.

Debido a que los fabricantes utilizan diferentes formas de

presentación del tiempo de operación para sus engranajes y

del torque máximo que soportan, la ISO tiene estándares para

regular esto:

ISO 6636 para los engranajes,

ISO 281 para los rodamientos e

UNI 7670 para los ejes.

De esta forma se pueden comparar realmente las

especificaciones técnicas de los reductores y se puede

proyectar un tiempo de operación antes de fallo de cualquiera

de los componentes principales del reductor, (ya sea planetario

o flechas paralelas).

B. Clasificación por disposición de los ejes lento y rápido

Los reductores se pueden clasificar por la posición relativa del

eje lento del reductor con respecto al eje rápido del mismo, las

clasificaciones más usuales son; paralelas, ortogonales y

coaxiales.

C. Clasificación por sistema de fijación

Los reductores se pueden clasificar por su sistema de fijación,

fijo o pendular.

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42

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DEL

SISTEMA DE

PRODUCCIÓN

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43

4.1. Tiempos de observación

Con el fin de conocer los tiempos necesarios, para la realización de las

operaciones en el proceso de producción de cajas reductoras, se

procede a registrar tiempos, haciendo uso del equipo necesario como:

cronómetro, tabla de apoyo, hoja de registro de tiempos, lapicero y

calculadora.

El estudio es realizado en las áreas de trabajo; a través de

observaciones directas a una distancia considerable, de donde se está

realizando el proceso, con el fin de visualizar todos los movimientos y

procedimientos empleados en el método actual de trabajo.

4.1.1 División de la operación en elementos

El proceso de fabricación de cajas reductoras, lleva una

secuencia de operaciones, y es necesario, observar algunos

ciclos y se trata, que los elementos sean lo más breve posibles.

A. División de operaciones en el proceso de torneado

1. Se coloca la pieza de bronce en el torno sujetándolas con las

mordazas de manera que quede centrada totalmente sin que

genere ningún cabeceo al girar (Z-1).

2. De taladra un agujero en el centro de la pieza de bronce

utilizando una broca a la medida establecida del diseño para

después ser colocada en un mandril (Z-2)

3. Se retira la pieza del torno y se coloca en un mandril a la

medida del agujero que permita una efectiva sujeción, se

vuelve a colocar en el torno usando las mordazas y la

contrapunta (Z-2).

4. Se procede al cilindrado de la pieza, dejándola con el diámetro

establecido en el diseño (Z-2).

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44

5. Se realiza el proceso de refrentado de ambas caras de la pieza

de fierro dejando las medidas del diseño (Z-3).

6. Se verifican que todas las medidas del torneado estén

correctas y exactas según el diseño establecido, de ser así se

retira la pieza trabajada del torno y se transporta al área de

fresado (Z-4).

B. División de operaciones en el proceso de fresado

1. Se coloca la pieza de bronce torneada en la mesa de la

fresadora sujetada por el cabezal divisor y la contrapunta de la

fresadora (Z-5).

2. Se procede a fresar la pieza de bronce utilizando una fresa

específica que dará la forma al diente de la corona según el

diseño establecido, dependiendo la profundidad del diente se

decidirá usar una o dos fresas de diferentes medidas (Z-6).

3. Se retira la pieza de bronce, ahora llamada corona de bronce,

se verifican las medidas de las profundidades de los dientes y

de la cresta final (Z-7).

C. División de operaciones en el proceso de acabado

1. Se traslada la corona de bronce al tornillo de banco, ahí se

procede a retirar el mandril de sujeción (Z-8).

2. Se procede a esmerilar y limar rebabas generadas por el

fresado de los dientes (Z-9).

3. Se comprueba el encaje de la profundidad de sus dientes de la

corona usando el sinfín que trabajara con la corona y se

verifica a que la luz entre ambos sea la adecuada y con el

rozamiento exacto (Z-9).

4. Se traslada la corona de bronce al almacén de productos en

proceso (Z-10).

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45

4.1.2 Número de ciclos a estudiar

Para realizar el registro de los tiempos asociados a cada

elemento del proceso fue necesario conocer el número de

observaciones necesarias para obtener un resultado

satisfactorio. Para esto se utilizó el método propuesto por la

General Electric Company, el cual sugiere realizar 3

observaciones para un tiempo de ciclo que comprende más de

40 minutos, que para este caso fue de 311 minutos.

En lo que respecta a la toma de tiempos, para ésta se utilizó el

cronometraje vuelta a cero de las acciones de un operario

genérico.

Así mismo para efectuar las observaciones se dispuso de un

reloj con cronometro, un cronometro (marca CASIO), un

formato de estudio de tiempos, una tabla y una calculadora de

bolsillo los cuales constituyen el equipo mínimo para llevar a

cabo un programa de estudio de tiempos. Para la toma de

tiempos fue necesario que los observadores permanecieran por

un largo periodo de tiempo en el área, ya que el proceso se

realiza conforme e termine el ensamblado de la caja reductora.

4.1.3 Factor de actuación de los operarios

La asignación del factor de actuación de los operarios; se hace

tomando en consideración; la habilidad demostrada en la

realización de las actividades específicas de su área de trabajo,

la seguridad de los movimientos, la destreza en el uso de

ambas manos, el ritmo de trabajo y el grado de atención

prestado en la ejecución de los procesos en los que se

encuentran involucrados.

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46

Mediante observaciones de las características descritas antes;

se asignan los siguientes factores de actuación:

Cuadro N°08

Operación Factor de

actuación

Operador de

torno

90%

Operador de

fresadora

90%

Operador de

soldadura

90%

4.1.4 Determinación de tolerancias

La magnitud de las tolerancias asignadas para el cálculo de

tiempo normal; son establecidas mediante observaciones

directas donde se analizan los siguientes aspectos:

Fatiga:

Es importante tomar en consideración; factores como las

condiciones ambientales, el ritmo de trabajo y el esfuerzo

requerido para realizar las actividades. Así mismo, la

exposición al ruido producido por las máquinas como el torno,

fresadora, esmeril, taladro, el cansancio muscular debido

específicamente; a las operaciones realizadas en el área de

producción. Situaciones que contribuyen al aumento de la

fatiga en los operarios.

La oficina internacional de trabajo; considera que la tolerancia

asignable por concepto de fatiga, es del 4%. A pesar que el

ritmo de producción, está controlado por la máquina, se puede

mencionar que cuando hay cambio de fórmula y fresa, los

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47

operarios, deben limpiar todos los elementos utilizados en la

máquina.

Se observa que en horas de la tarde, el tiempo para la limpieza

de dichos elementos, aumenta considerablemente.

Retrasos Personales:

Según la Oficina Internacional del Trabajo, la tolerancia

concedida por retrasos personales es del 5%.

Retrasos Inevitables:

Estas son debidas principalmente; a situaciones como limpieza

de las máquinas de torneado y fresado, cuando se cambia de

fórmula y por realización de pruebas con la nueva herramienta

fresa a colocar. Como esto es muy común que suceda, se

asignará un 8%.

Se considera; que para la actividad de revisión, montaje y

desmontaje de la pieza corona, la tolerancia asignable es del

20% por el tipo de trabajo, pues aquí; se requiere de mucha

concentración y además, los movimientos para el montaje y

desmontaje son incómodos. Mientras que para los demás

elementos, se asigna una tolerancia del 17%.

Para la asignación de las tolerancias de las máquinas; torno y

fresadora, que trabajan de una forma sincronizada se realiza

un estudio de siete días, con una duración de 84.6 horas en

total. En este periodo, se analiza el porcentaje de tiempo

productivo e improductivo de las mismas. Dicho análisis se

presenta en el siguiente cuadro:

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48

Como se puede observar en el cuadro anterior de las 84.6

horas hay 16.8 que son improductivas lo cual equivale a un

19.86% del tiempo de estudio.

El 72% del tiempo improductivo de la máquina (12 horas) se

debió a factores como cambio de fórmula y pruebas.

Cabe mencionar; que el tiempo necesario para limpiar todos los

elementos de la maquina en cada cambio de fórmula, toma un

promedio de 25 minutos pero este tiempo no se considera para

la asignación de las tolerancias de las maquinas pues este

forma parte del proceso.

El 28% restante del tiempo improductivo ( 4.7 horas) se debe a

situaciones como falta de materiales para la fabricación de las

coronas.

Para efectos del cálculo de las tolerancias, se toma en cuenta

únicamente el 28% del tiempo improductivo el cual corresponde

a 4.7 horas dentro del estudio, y se utiliza la siguiente formula:

DIAHORAS DE

ESTUDIO/DIA

TIEMPO

IMPRODUCTIVO

% DE TIEMPO

IMPRODUCTIVO

1 9 1.5 16.67%

2 8.5 1.25 14.71%

3 9 2 22.22%

4 8 2.2 27.50%

5 9.5 1.6 16.84%

6 8 1.5 18.75%

7 8.4 1.6 19.05%

8 7 1.5 21.43%

9 9 2.1 23.33%

10 8.2 1.55 18.90%

TOTAL 84.6 16.8 19.86%

Cuadro N°09: Tiempos de estudio de la maquinaria.

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49

Por lo tanto la tolerancia para las maquinas referidas es de

5.56%.

4.2. Tiempos estándar de la línea

El tiempo estándar; se calcula considerando los tiempos

cronometrados a los que se le agregan, las tolerancias y el factor de

actuación calculados con anterioridad. Se utiliza la siguiente formula:

Tiempo Promedio = Tiempos Observados

Número de Observaciones

Tiempo Normal = Tiempo Promedio (Factor de actuación)

Tiempo estándar = T. Normal *(1 + % de tolerancia/100)

Dentro de las tolerancias se encuentran: limpieza del torno y fresadora,

necesidades personales, retrasos inevitables, efectos de fatiga que

produce el trabajo.

Se procede a calcular el tiempo estándar a partir del muestreo de

trabajo realizado. Esto se hace; solo para la operación de fabricación

de corona B1 (Tabla N°01). Los demás tiempos, se presentarán en la

tabla de resumen del estudio (Ver Tabla N°02).

A continuación, se realiza el cálculo del tiempo estándar de producción

a partir del tiempo promedio que se registró en las hojas de estudio

presentadas a más adelante.

Para la fabricación de coronas B1 de la siguiente manera:

TOL = * 100∑ (TIEMPO IMPRODUCTIVO)

TIEMPO TOTAL DE OBSERVACION

TOL = 4.7 horas *100

84.6 horas

TOL = 5.56%

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50

· Tiempo Promedio = Tiempos Observados

Número de Observaciones

Tiempo Promedio = 3.20 min/3 = 1.07 min.

· Tiempo Normal = Tiempo Promedio (Factor de Actuación)

Tiempo Promedio = 1.07 min.

Factor de actuación = 90%

Tiempo Normal = 1.07 * 90/100 = 0.963

· Tiempo Estándar = Tiempo Normal (1 + % de Tolerancias/100)

Tiempo Estándar = 0.963(1 + 17/100)

Tiempo Estándar = 1.12 min.

Observación: El resumen de tiempos que se presenta en la tabla 2 se

deriva del registro de tiempos de la tabla 1 los cuales fueron

trasladados con sus respectivos números correlativos.

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51

P: Tiempo de duración particular de cada elemento.

A: Tiempo acumulado

NOTA: Las mediciones de tiempo realizadas se leen en minutos: segundos,

milésimas de segundos. Ej: 3:12,0 (tres minutos, doce segundos con cero

milésimas de segundo).

1 2 3

Z-1 P 1:00,0 0:57,0 1:15,0 3:12,0 1:04,0 1.07

A 1:00,0 0:57,0 1:15,0

Z-2 P 105:00,0 104:20,0 105:30,0 314:50,0 104:56,67 104.94

A 106:00,0 105:17,0 106:45,0

Z-3 P 15:00,0 14:40,0 15:15,0 44:55,0 14:58,33 14.97

A 121:00,0 119:57,0 122:00,0

Z-4 P 2:00,0 2:00,0 2:12,0 6:12,0 2:04,0 2.07

A 123:00,0 121:57,0 124,12,0

Z-5 P 1:00,0 1:10,0 1:05,0 3:15,0 1:05,0 1.08

A 124:00,0 123:07,0 125:17,0

Z-6 P 180:00,0 178:00,0 181:03,0 539:03,0 179:40,98 179.68

A 304:00,0 301:07,0 306:20,0

Z-7 P 2:00,0 2:05,0 2:50,0 6:55,0 2:18,33 2.31

A 306:00,0 303:12,0 309:10,0

Z-8 P 1:00,0 1:08,0 1:03,0 3:11,0 1:03,67 1.06

A 307:00,0 304:20,0 310:13,0

Z-9 P 3:00,0 2:50,0 3:30,0 9:20,0 3:06,67 3.11

A 310:00,0 307:10,0 313:43,0

Z-10 P 1:00,0 1:20,0 1:22,0 3:42,0 1:14,0 1.23

A 311:00,0 308:30,0 315:05,0

Tiempo de Ciclo

∑Tj TPSiElemento

TPS min

CORONA B1

Tabla 1. Mediciones de tiempo de los elementos del proceso.

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52

TABLA 2. Tiempos estándar del área de producción de corona B1.

Hoja: 1 De: 1

Analista:

328.93 min.

Elem.TP min. FA % Tol % TS min.

Z-1 1.07 90% 17% 1.12

Z-2 104.94 100% 5.56% 110.78

Z-3 14.97 100% 5.56% 15.80

Z-4 2.07 90% 20% 2.23

Z-5 1.08 90% 17% 1.14

Z-6 179.68 100% 5.56% 189.67

Z-7 2.31 90% 20% 2.49

Z-8 1.06 90% 17% 1.12

Z-9 3.11 90% 17% 3.27

Z-10 1.23 90% 17% 1.30

FA TOL TP=

90% 17% FA=

90% 17% Tol=

100% 5.56% TS=

100% 5.56%

RESUMEN DEL ESTUDIO

MATERIA PRIMA

DIMENSIONES:

DESCRIPCION

Estudio No.:

OPERADOR DE FRESADORA

TORNO

FRESADORA

Notas:

Tiempo promedio

Factor de actuación

Tolerancia

Tiempo estándar

FACTOR DE ACTUACION Y TOLERANCIAS

DESCRIPCION

OPERADOR DE TORNO

Freddy Aguilar P.

Tiempo estándar:

32.5mm. Diámetro: 120mm. Z=22. Modulo 5.

Corona de bronce B1.

Verificación de medidas y atributos

Traslado de la pieza tallada al tornillo de banco.

Limado de rebabas.

Traslado de la pieza al almacen de productos en proceso.

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Traslado de la pieza de almacen de suministro al torno N°02

Taladrado de agujeros, cilindrado de eje y refrentado de cara.

Refrentado de la otra cara.

Verificación de medidas y atributos

Traslado de la pieza de Torno N°02 a la fresadora N°01

Fresado de dientes.

Bronce SAE 65 1

Fecha del estudio: Julio de 2015

Método: Actual

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4.3. Diagrama Actual hombre-Máquina

Corona de bronce B1.

Factoría Aguila Real

32.5mm. Diámetro: 120mm. Z=22. Modulo 5.

Freddy Aguilar Preciado

Actual

TORNO FRESADORA

1.12

110.78

15.8

2.23

1.14

189.67

2.49

1.12

3.27

1.3

% %

0.34% 38.48%

39.85% 57.66%

0% 99%

DIMENSIONES:

Producto

Empresa:

DIAGRAMA HOMBRE-MAQUINA

Elaborado por:

Método

TIEMPO / MINTIEMPO/MINHOMBRE

Hoja 1 de 1

Traslado de la pieza a maquina

Taladrado, cilindrado, refrentado

Refrentado de la otra cara

Taladrado,

cilindrado,

refrentado

Refrentado

de la otra

TIEMPO / MIN

DESCRIPCION

Fresado de dientes

Verificacion medidas

Traslado de pieza a tornillo

Limado de rebabas

Traslado de pieza almacen

Verificacion medidas

Traslado a Fresadora

FRESADORA

OPERADOR

328.93

328.93

328.93

Total del ciclo min.min.

Fresado de

dientes

TORNO

RESUMEN

126.58

189.67

326.83

Productivo

min

1.12

131.07

0

Improductivo

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54

4.3.1 Tiempos productivos e improductivos

A continuación se presenta el respectivo análisis de los resultados

obtenidos en la diagramación hombre-máquina tanto del torno como

de la fresadora:

Torno:

Las labores de torneado de la pieza de bronce que formara parte de la

caja reductora, actualmente están siendo realizadas por una persona:

el cual se encarga de la preparación y manipulación de la máquina, el

tiempo productivo del torno durante el proceso de fabricación de una

pieza corona de bronce modelo B1 es de 126.58 minutos, lo que

equivale al 38.43% del tiempo total del ciclo.

Tiempo productivo e improductivo para el operador:

El método actual muestra que el tiempo total del ciclo en la operación

de fabricación de la corona de bronce B1 es de 328.93 minutos, de los

que el operador en el torneado y fresado utiliza 328.93 minutos en

operaciones productivas lo que equivale al 100% del tiempo total del

ciclo. Los que son empleados en labores de manipulación de

maquinaria, orden y limpieza de su área de trabajo. Por lo tanto el

tiempo improductivo es de 0% del tiempo total del ciclo o sea 0 min.

Fresadora:

El diagrama hombre-máquina de la operación de fresado, es realizado

por el mismo trabajador, el cual dura 189.67 minutos el cual es

considerado como el tiempo productivo de la fresadora, equivalente a

un 57.66% del total del tiempo de ciclo.

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4.4 Diagrama actual de flujo del proceso

Taladrar agujero, cilindrado eje, refrentado punta del eje

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56

Taladrar agujero, cilindrado eje, refrentado punta del eje

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57

1.12 min.

110.8 min.

15.8 min.

2.23 min.

1.14 min.

189.67 min.

3.27 min.

1.3 min.

1.12 min.

2.49 min.

328.93

min.

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63

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4.4.1 Técnicas actuales de trabajo

La línea de producción de cajas reductoras en la que se realiza

el estudio, requiere de operaciones que en su mayoría son

manuales, específicamente todo el proceso de fabricación de la

corona de bronce B1, en su torneado y fresado, preparación y

traslado de la corona.

A continuación se describe la forma en que se llevan a cabo

algunas actividades relevantes que son parte de las técnicas

actuales de trabajo y desde luego también son parte del

proceso de producción:

a) Traslado de la pieza de almacén de suministro al torno N°02.

Consiste en trasladar el material que en esta pieza será el

bronce, adquirido en forma de un disco con medidas cercanas

a las establecidas en el diseño general de las piezas de la caja

reductora. La pieza será trasladada desde el almacén de

materia prima con destino al torno N°02 (MH 1100). El traslado

de la materia prima la realiza el mismo operario usando su

fuerza física.

b) Taladrado de agujeros, cilindrado de eje y refrentado de cara.

Esta operación realizada en el torno pero toda la operación es

realizada con la manipulación del operador, consiste en colocar

la pieza de bronce sujetada por las mordazas del Chup

logrando que este lo más centrada posible al centro giratorio

del torno, una vez sujetada la pieza se procede a colocar la

broca en la contrapunta de tal manera que al ajustar ésta

permita acercar la broca lentamente y dar inicio al taladrado de

la pieza de bronce coincidiendo ambas en el mismo centro

giratorio, mientras se va taladrando el operador a la vez tendrá

que ir vertiendo un líquido refrigerante en dirección a la

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65

perforación de la pieza utilizando un chisguete, una vez

realizado la perforación se afloja las mordazas del torno y se

retira la pieza de bronce perforada y se le adapta un mandril

con un perno de sujeción y se vuelve a colocar en el torno pero

esta vez las mordazas sujetaran uno de los extremos del

mandril y el otro extremo centrado por la contrapunta; luego se

acerca la torreta al área de trabajo en el torno y se coloca la

cuchilla de corte en la torreta del torno y se procede a dar inicio

al cilindrado de la pieza de bronce dándoles las medidas

establecidas en el diseño con respecto al diámetro de la

corona; luego se procede a cambiar la cuchilla de corte por otra

especial y se da inicio al refrentado de la cara principal del

disco de bronce la cual permitirá obtener una cara limpia; se

procede nuevamente a cambiar la posición del mandril para

poder trabajar la otra cara de la pieza.

c) Refrentado de la otra cara.

En este proceso se refrenta la otra cara de la pieza para que

ésta tome ya todas las medidas de diámetro y espesor del

diseño establecido.

d) Verificación de medidas y atributos.

Consiste en verificar todas las medidas del espesor y del

diámetro de la pieza de bronce para que esta sea liberada de

las mordazas del torno, de ser así y constatando que las

medidas son las correctas y exactas según el diseño

establecido se da por concluido el trabajo del operador en el

área del torno y se traslada la pieza a la fresadora.

e) Fresado de dientes.

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66

Esta operación al igual que el torneado se realizará bajo la

manipulación del operador en todo su proceso, se empezara

colocando la pieza de bronce torneado en la mesa de la

fresadora, esta será sujetada por las mordazas del cabezal

divisor en uno de los extremos del mandril y el otro lado tendrá

la sujeción de la contrapunta de la fresadora; para determinar

la cantidad de dientes que tendrá la corona se evaluó las

medidas con las que trabajara el sinfín en la caja reductora y la

velocidad que se requiere reducir halla en el diseño general de

la caja reductora; se colocara la fresa adecuada para realizar la

operación de desbroncado dando la profundidad indicada en el

diseño, una vez realizado el desbroncado se procede a

cambiar la fresa que dará forma a la cresta del diente para el

encajamiento perfecto del sinfín, de no ser así al momento de

la prueba total de la caja reductora podría sufrir rupturas de los

dientes tanto de la corona o del sinfín paralizando su

funcionamiento general.

f) Verificación de medidas y atributos.

Se procede a verificar que las medidas de los dientes, tanto

profundidad como la cresta, de ser todo correcto al diseño se

puede llamar ahora corona de bronce B1.

g) Traslado de pieza tallada al tornillo de banco.

Ahora nuestra corona de bronce después de haber sido

retirada de la fresadora, se traslada al tornillo de banco para

aflojar el perno de sujeción y retirar el mandril de la corona de

bronce mediante golpes constantes con un martillo gigante o

un combo, para esta operación se usara la fuerza física del

operador mediante la utilización de una llave francesa.

h) Limado de rebabas

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67

Una vez retirado el mandril de la corona, se procederá a sujetar

la corona en el mismo tornillo de banco y se identificara la

rebaba de los dientes y que generan defectos en el acabado,

para la realización de esta operación el operador utilizará una

amoladora y limas de fierro de diferentes medidas y formas,

una vez eliminada todas las rebabas del fresado se procede a

probar nuevamente el sinfín junto con la corona viendo que se

note ninguna luz entre ambos y dando el rozamiento exacto.

i) Traslado de la pieza al almacén de productos en proceso

Se traslada finalmente la corona de bronceB1 al almacén de

productos en proceso, esta operación la realiza el mismo

operador usando la fuerza física.

4.4.2 Operaciones productivas e improductivas del método actual

El traslado de la materia prima tanto las piezas de cobre y fierro

se realizan utilizando la fuerza física de los operadores, ya sea

que se necesite 4, 3, 2 o solo un trabajador para el traslado de

una sola pieza se recurrirá a parar la actividad que realizan

para concluir esta operación.

Durante el proceso de torneado la ubicación de la pieza en las

mordazas del torno también se usara la fuerza física sea cual

sea el tamaño de la pieza, además en este proceso utilizara el

tiempo de la manipulación del torno compartido y verter el

refrigerante debido a la defectuosidad del original de la

máquina.

El traslado de la pieza a la fresadora y tornillo de banco

también será usando la fuerza física, para sacar el mandril el

operador también pierde tiempo sacado el mandril por la

incomodidad del uso del martillo o combo y debido a que cada

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68

golpe realizado disminuye su fuerza para el siguiente golpe por

el cansancio además de las posibles luxaciones o desgarros

que pueda sufrir.

Y en el traslado de la pieza al almacén de productos

terminados también usara la fuerza física. Como se puede

observar en todo el proceso un solo operador realiza todas las

actividades asignadas en la producción de la corona de bronce

B1.

Con respecto al resto de las operaciones del proceso

productivo se considera que todas contribuyen con el producto

final.

4.5 Diagrama actual de la distribución de equipo

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69

Page 82: Freddy Martín Aguilar Preciado - dspace.unitru.edu.pe

70

4.5.1 Deficiencias en la distribución en planta

Tomando en consideración; la distribución de la planta, con

respecto al abastecimiento de la materia prima, y que el tiempo

de producción es alto, se necesita mantener un mínimo de

materiales en existencias. Evitando con esto, retrasos de la

producción por falta de insumos. Por lo que, el espacio

ocupado para los almacenajes sea el adecuado.

Se detallan en seguida las deficiencias de la distribución en

planta:

a. La existencia de un área de almacenaje de materia prima

que está ubicada en una zona donde las distancias de

recorrido de la materia prima a las maquinarias no es

equidistante, lo que genera retraso en el traslado y genera

cansancio en el operador para dicho traslado por la

distancia debido a que lo hace usando la fuerza física.

b. La existencia de un área de almacenaje de productos en

proceso que está ubicada en una zona donde las distancias

de recorrido del producto procesado de las maquinarias a

dicho almacén no es equidistante, lo que genera retraso en

el traslado y genera cansancio en el operador para dicho

traslado por la distancia debido a que lo hace usando la

fuerza física.

c. En la planta no existe una adecuada señalización que

permita identificar claramente el área para cada tipo de

producto o material.

d. La existencia de un área de chatarra dentro del área de

proceso de producción que provoca la disminución del

espacio.

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71

4.6 Análisis de los métodos actuales de trabajo

En el torno y fresadora que está manipulada por el operador en todo el

proceso se trabaja únicamente bajo pedido por lo que el jefe de planta

se encarga de realizar la programación de la producción para cada

semana basándose en el orden de las requisiciones, esta

programación es entregada a los operadores de las maquinas quienes

se encargan de la ejecución de la producción. Es común que en una

misma semana se trabajen hasta tres pedidos de un mismo tipo. Es

conveniente que se ordene la producción basándose en las

características de las piezas y el material a trabajar de tal manera que

si existe similitud entre un pedido y otro estos se trabajen

consecutivamente con el objetivo de reducir los tiempos de producción

y limpieza ya que ésta se tiene que realizar en cada cambio de

herramientas de la maquina o cambio de formula.

Cabe mencionar que es común el caso de las requisiciones de cajas

reductoras más pequeñas por ejemplo el modelo de una sola entrada y

en ocasiones se reciben órdenes de hasta 8 diseños distintos de cajas

reductoras, esto provoca que se tenga que se tenga que invertir buena

parte del tiempo de la jornada en la limpieza de la máquina que en

estos casos puede tomar hasta 33% del tiempo, lo que equivale a 2.97

horas de una jornada de 9 horas.

En el área de torneado trabajan actualmente 3 personas cada uno en

un torno, 3 personas cada uno en una fresadora, un técnico soldador y

un supervisor de planta, quienes se encargan de realizar todas las

tareas que sus áreas requieran. Realizando rotación de puestos cada

vez que se termine la operación en una maquina determinada, pues en

la operación de fabricar cada pieza respectivamente para la caja

reductora se necesita mucha concentración y el tiempo de

manipulación de la maquinaria es muy alto porque la fatiga del

operador aparece rápido. Siendo únicamente el operador de la pieza el

que permanece realizando la misma labor todo el día.

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72

El aspecto ergonómico es muy importante de tomar en cuenta

principalmente en el área donde el encargado del área de torneado y

fresado de las piezas de la caja reductora realizan los registros de

producción y consumo de materiales respectivamente, ya que no

cuentan con una mesa adecuada donde puedan realizar dichos

apuntes y únicamente utilizan una mesita circular pequeña que su gran

mayoría está ocupada por herramientas de mecánica, condición

incómoda para esta actividad. Además se considera que el impacto

provocado en el operador debido a cargar las materias primas (fierros,

bronces, aceros, etc.) para trasladarlas del almacén a las máquinas

tiene repercusiones que se ven reflejadas en el cansancio del mismo.

Las condiciones de seguridad e higiene bajo las cuales se está

realizando el proceso, son consideradas no adecuadas, debido

principalmente a lo siguiente:

1. Los operadores no tienen el equipo de protección auditiva

adecuado, a pesar de que el ruido provocado por las máquinas

se consideran altos y el tiempo de exposición al mismo es

prolongado.

2. El tipo de proceso y las materias primas utilizadas en la planta

provocan grandes cantidades de polvo de su misma

composición, esta contaminación del ambiente es dañina para

los trabajadores ya que los expone a enfermedades

profesionales.

3. La falta de señalización, es evidente dentro de la planta y las

exposiciones a peligros principalmente en los cruces de

trabajadores por áreas donde se da traslado de materiales.

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73

CAPITULO V

PROPUESTA DEL

NUEVO SISTEMA DE

PRODUCCIÓN

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74

5.1 Diagrama propuesto hombre-maquina

A continuación se presenta el diagrama hombre-máquina para la

producción de la pieza denominada corona de bronce B1 en que se

modificaron específicamente las operaciones de traslado, torneado y

fresado, actividades que son realizadas en su totalidad manualmente.

Es importante mencionar que por medio del análisis del método actual

de trabajo se logra determinar que los tiempos que demora el operario

del torneado puede disminuir, debido a que se propone lo siguiente:

El operador al momento de realizar la operación de torneado lo hace

compartiendo el tiempo entre la manipulación de la máquina y la acción

de verter el líquido refrigerante con una mano utilizando un chisguete

debido a la defectuosidad de la máquina, por lo que se propone dar

mantenimiento al torno y arreglar la bomba de agua logrando así que la

aplicación del líquido refrigerante sea automáticamente realizado por la

misma maquina dejando libre al operador en la manipulación del torno

con ambas manos.

Con esto se está eliminando un 30% de la operación de taladrado,

cilindrado y refrentado de la pieza de bronce o sea de 37.97 minutos

que utiliza el operador para aplicar el líquido refrigerante paralelamente

a la realización del torneado. De esta manera el tiempo de la operación

se reducirá a 88.60 minutos.

Con respecto al trabajo en la maquina fresadora se considera que:

1. El ritmo de trabajo que el operador mantiene es aceptable ya que

son tareas demasiado fatigantes y el ritmo de trabajo lo impone la

máquina.

2. La preparación de la máquina para que realice la operación de

fresado es de 5 minutos se considera que es la óptima ya que al

disminuir este tiempo puede traer como consecuencia deficiencias

en armado de la maquina o sujeción de la pieza, corriendo el

riesgo de generar riesgos en procesos posteriores.

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75

Diagrama propuesto de Hombre-Máquina

Corona de bronce B1.

Factoría Aguila Real

32.5mm. Diámetro: 120mm. Z=22. Modulo 5.

Freddy Aguilar Preciado

Propuesto

TORNO FRESADORA

0.784

72.8

15.8

2.23

0.798

189.67

2.49

0.784

3.27

0.91

% %

0.27% 30.60%

31.92% 65.51%

0% 100%OPERADOR 0 289.53 289.53

TORNO 0.784 88.6 289.53

FRESADORA 92.412 189.67 289.53

DESCRIPCIONImproductivo Productivo

Total del ciclo min.min min.

Fresado de

dientes

Verificacion medidas

Traslado de pieza a tornillo

Limado de rebabas

Traslado de pieza almacen

RESUMEN

Refrentado de la otra cara Refrentado

de la otra

Verificacion medidas

Traslado a Fresadora

Fresado de dientes

HOMBRE TIEMPO/MIN TIEMPO / MIN TIEMPO / MIN

Traslado de la pieza a maquina

Taladrado, cilindrado, refrentado

Taladrado,

cilindrado,

refrentado

DIAGRAMA HOMBRE-MAQUINA

Producto

Empresa:

DIMENSIONES:

Elaborado por:

Método Hoja 1 de 1

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76

5.1.1 Sincronización de actividades de operadores de maquinas

La sincronización de actividades que se presenta en el

diagrama hombre-máquina propuesto para el torneado, permite

observar que existe un 100% de productividad del operador de

la misma, sin embargo a que no se cuenta con un historia de

estudios de tiempo más antiguos donde la bomba de agua

funcionaba correctamente, sin embargo hemos tomado como

que toda actividad la realiza de manera productiva, con este

mejora el operador podrá evitar riesgos en la manipulación de

la máquina y una mejor eficiencia en el tiempo de producción

del torneado.

El tiempo del ciclo del torno es muy largo, por esto se requiere

que se repare la bomba de agua y así todas las actividades

estén bien sincronizadas con la finalidad de evitar desórdenes

en el proceso de producción y provocar tiempos improductivos

excesivos de la máquina y los operadores.

Con respecto a los tiempos de traslado, montado y desmontado

de la materia prima o pieza a trabajar, esta se realiza usando el

operador su propia fuerza física dependiendo el tamaño de la

pieza y de ser necesario se solicita la ayuda de los otros

trabajadores paralizando sus actividades para que brinden su

apoyo físico debido a la carencia de pescantes giratorios para

elevar, transportar y descender de forma cuidadosa, rápida y

con precisión piezas de todo tipo. De este modo, es posible

reducir considerablemente todos los tiempos de traslado y

preparatorios e incluso evitar tiempos de espera de ayuda de

otros operadores; por lo que se propone la instalación de dos

grúas plumas o tecles de mural con un manejo sencillo y rápido

de cargas, elevado confort de manejo y seguridad de trabajo, el

cual puede ser manipulado por un solo operador mejorando su

eficiencia en los tiempo de traslado y sin absorber tiempo

productivo de los otros operadores al solicitarles ayuda.

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77

Con esto se está eliminando un 30% del tiempo utilizado en los

traslados o sea disminuye en 0.336, 0.342, 0.336, 0.39 minutos

respectivamente en cada traslado que utiliza el operador

encargado de la producción de una determinada pieza

quedando finalmente que usara solo 0.784, 0.798, 0.784,

0.784, 0.91 minutos respectivamente durante todo el proceso

como lo indica el diagrama, disminuyendo totalmente el número

de operadores que brindan ayuda al traslado de la pieza.

Observación:

Actualmente el operador de la producción de coronas de

bronce B1 permanece toda la jornada de trabajo realizando

esta actividad, es necesario realizar rotación de puestos entre

los operadores de todas las estaciones de trabajo del área de

torneado y fresado con la finalidad de evitar el tedio y fatiga en

los operadores.

5.1.2 Incremento de la productividad de maquinas

Torno y fresadora:

Para lograr un incremento de la productividad en la maquinaria

tanto en el torno como en la fresadora se recomienda dar

mantenimiento general a las máquinas reparando partes

defectuosas que pueden generar la disminución de tiempo en

su operatividad; también se recomienda reorganizar el método

de procesamiento de pedidos con lo que logrará:

1. Eliminar tiempos muertos de maquina mientras se realizan

actividades de limpieza provocados por cambios de

herramientas o fórmulas de trabajo para el diseño de la

pieza.

2. Aumento de la producción por jornada de trabajo.

3. Motivación en los trabajadores pues mientras más

producen mayores serán sus ingresos diarios.

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78

5.2. Diagrama propuesto del proceso del flujo

Propuesto

0.784

72.80.

784

15.80

2.23

0.798

189.67

2.49

0.784

3.17

0.91

287.43

min

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79

Z-1

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 1.12 0.784 0.336

Distancia/metro 1 1 0

Z-2

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 110.8 72.8 38

Z-3

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 15.8 15.8 0

Z-4

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 2.23 2.23 0

Z-5

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 1.14 0.798 0.342

Distancia/metro 6 6 0

Z-6

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 189.67 189.67 0

Z-7

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 2.49 2.49 0

Verificación de medidas y atributos:

ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DEL PROCESO DE FLUJO

Traslado de la pieza de almacen de suministro al torno N°02:

Taladrado de agujeros, cilindrado de eje y refrentado de cara:

Refrentado de la otra cara:

Verificación de medidas y atributos:

Traslado de la pieza de Torno N°02 a la fresadora N°01:

Fresado de dientes:

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80

Los traslados han sufrido un aumento de 1.5 metros, el tiempo en los

traslados disminuye en 1.404 minutos. Esto significa que a pesar de que

aumento la distancia por una modificación del almacén de productos en

proceso se han acortado los tiempos en el traslado de la materia prima y de

las piezas ya maquinadas. También la diferencia radica en la cantidad de

trabajadores que se necesitan para el traslado de la materia prima que

disminuiría de 4 a 1 con lo que se obtiene un aumento en la productividad

de la mano de obra de los operadores de otras piezas que forman parte de

la caja reductora.

5.2.1 Eliminación de costos ocultos

La mayor modificación que se propone, es la reubicación de las

áreas de almacenamiento de materia prima y de productos en

proceso, en donde actualmente se encuentran permite una

distancia equidistante a todas las maquinas, lo cual beneficiara

a la producción de todas las piezas que forman parte de la caja

reductora, permitiendo así un mejor desplazamiento en el área

de trabajo.

Z-8

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 1.12 0.784 0.336

Distancia/metro 4 4 0

Z-9

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 3.27 3.27 0

Z-10

Método Actual Método Propuesto Diferencia

Tiempo/min. 1.3 0.91 0.39

Distancia/metro 1 2.5 -1.5

Traslado de la pieza tallada al tornillo de banco:

Limado de rebabas:

Traslado de la pieza al almacen de productos en proceso:

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81

5.2.1.1 Transporte de materia prima y producto en proceso

Para el traslado de la materia prima y los productos

proceso se propone la instalación de dos tecles de

pared, uno estará ubicación en la columna existente

entre la fresadora FU-32 y la fresadora FEXAC, y el

segundo tecle de pared estará ubicado en la columna

existente entre el almacén de productos en proceso y el

estante según el diseño de la nueva distribución de

equipo.

El tecle de pared permitirá un mejor desplazamiento de

las piezas para evitar la disminución de la productividad

al requerir ayuda de otros operadores ocupados y

además es de fácil uso y será controlado por un solo

operador el cual realizara un efectivo montaje de la

pieza en la maquinaria con la ayuda de este tecle.

5.2.2 Modificación en la estación de trabajo

Los cambios propuestos, no conllevan a ninguna modificación

de la maquinaria en específico ya que los más significativos

son realizados en las áreas de almacenaje como se describe a

continuación:

1. El espacio ocupado actualmente por el almacén de

materia prima como el fierro, bronce, acero, nylon, fierro

fundido, tiene un área aproximada de 2, 30 metros x 1,5

metros, debe ser utilizado para colocar la materia prima

tomando en cuenta que los materiales más utilizados

deben estar en espacios más cercanos a las todas las

maquinarias para un mejor desplazamiento.

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82

2. En la actividad de recibido y ubicación de la materia

prima, es evidente que se requiere de mucha habilidad y

concentración para realizarla. El peso que el operador

traslada de las maquinarias a los almacenes ocasiona un

impacto en la columna, rodillas y tobillos que se refleja en

la aparición de fatiga. Por lo que se debe colocar una

alfombra de goma en el piso del área de recibido para

disminuir el impacto causado por la manipulación de las

piezas de fierro y bronce.

3. Actualmente se están realizando registros de producción y

consumo de materiales en el área de torneado y fresado

sin tener un lugar adecuado para hacerlo. No se cuenta

con una mesa que sirva de base para llenar fichas o

talonarios, por lo que se considera necesaria su

colocación.

4. Las condiciones en que se lleva a cabo la operación de

fresado, no son las adecuadas ya que el operador

encargado de realizarla permanece de pie todo el tiempo.

Se debe considerar la colocación de un banco que le

permita realizar sus actividades de una manera más

cómoda.

5. La reparación de las bombas de agua de los tornos se

considera de vital importancia, pues elimina el esfuerzo

que el operador tiene que realizar al estirarse y poder así

verter los líquidos refrigerantes de manera manual.

5.3 Diagrama propuesto de la distribución de equipo

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83

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84

5.3.1 Factores que contribuyen a mejorar la eficiencia

Hay varias formas de lograr un incremento en la eficiencia de

un sistema de producción. En este caso en particular se

presentan algunos factores que contribuyen para obtener

mejoras significativas con lo que se consigue la optimización de

los recursos involucrados en el proceso. Dentro de estos

factores tenemos: técnicas de manipulación de materiales,

recorridos del producto y distribución en planta.

5.3.1.1 Técnicas de manipulación de materiales

La reducción en los traslados de los materiales para el

área de torneado y fresado son de gran beneficio, además

de disminuir los riesgos de trasladarlos de manera física

se obtiene una reducción de los tiempos de traslado.

Con el cambio propuesto de las áreas de almacenaje, se

modificara de igual manera las actividades de

manipulación de las materias primas por la existencia del

tecle lo que facilitara el traslado de cualquier peso en toda

el área de producción.

5.3.1.2 En el recorrido del proceso

Las modificaciones propuestas, especialmente en la

reubicación de las áreas de almacenaje, genero un mínimo

incremento en el traslado de la pieza trabajada al almacén

de productos en proceso, pero a la vez permite una

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85

disminución de distancia en relación a todas las

maquinarias y este acortamiento permitirá un mejor

traslado de materiales en las actividades de producción de

las otras piezas a fabricar.

Al optar por las propuestas realizadas en las distribuciones

de almacenaje, los recorridos tendrán una distancia

aproximada de 2,5 metros del almacén a todas las

maquinarias. Logrando disminuir en un 30% los recorridos

y por ende se logra un aumento de la eficiencia de los

traslados.

5. 3.1.3 Distribución en la planta

La distribución física actual en la planta de producción de

cajas reductoras, está de acuerdo con las necesidades, el

tipo de proceso y el tipo de maquinaria que es utilizado,

sin embardo las áreas de almacenaje tanto de productos

en proceso como de materia prima están mal ubicadas

contribuyendo así al traslado indebido y uso de la fuerza

física dentro de la planta.

Actualmente, se tiene disponible dos áreas para el

almacenaje de productos en proceso y de materia prima,

que permiten un aproximado de 3mtrs por 2mtrs

respectivamente, al realizar las modificaciones que se

proponen, se considera que el espacio disponible para

materias primas y almacenaje de productos en proceso se

incrementa en 2.55 metros cuadrados respectivamente lo

que significa que se puede tener más espacio para los

materiales, así mismo con la eliminación del área de

chatarra que existe actualmente, se puede ocupar por un

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86

estante de herramientas para la comodidad de la nueva

ubicación del almacén de materias primas.

5.4 Incremento de la productividad de mano de obra

Con respecto a la productividad de la mano de obra como se señaló que

al carecer la empresa de un estudio histórico de tiempos y movimientos,

no sabían realmente como definir el aspecto de productividad de sus

trabajadores por lo que se calificó como 100% en este estudio debido a

que el operador trabaja todo el día incluyendo la manipulación de la

máquina, debido a que es un trabajo conjunto para la fabricación de las

piezas de la caja reductora. Lo que sí se tuvo en cuenta en este estudio

es que dicha productividad está sujeta a que el operador realice

actividades riesgosas durante el proceso de la producción de coronas B1

como lo es el traslado de los materiales usando su fuerza física, el

montaje y desmontaje de la pieza trabajada también usando la fuerza

física, y verter el líquido refrigerante de manera manual, todas esas

actividades fueron evaluadas para proponer una solución efectiva y

evitar accidente futuros, además que mejorar la eficiencia en los tiempos

de su actividad y su productividad mejorara para la próxima evaluación.

5.5 Métodos mejorados de trabajo

Las modificaciones que se pretenden realizar, no afectan ni modifican

el proceso de producción en sí; a continuación se describen los

principales cambios:

a) Se debe encaminar todos los esfuerzos todos los esfuerzos de

parte del jefe de planta para cambiar el método de

procesamiento de los pedidos de tal manera que se ejecuten las

ordenes por características y tipo de material consecutivamente,

para evitar el desperdicio de tiempo en la limpieza de las

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87

maquinas pues este es un factor del cual depende el volumen de

producción y el incremento o disminución de la productividad de

mano de obra y maquinas.

b) La mayor modificación que se pretende realizar es el

reacondicionamiento de los almacenajes de materias primas y

productos en proceso que permiten minimizar el tiempo de

traslado y desde luego aumentar la productividad de los mismos

y disminuir costos ocultos.

c) Reparar las bombas de agua de las maquinas existentes en el

área de producción para evitar al operador el riesgo de lesiones

en el momento de operar la máquina y agregar el refrigerante.

d) La instalación de los tecles de pared para aumentar la eficiencia

del traslado de los materiales de los almacenes a las máquinas y

viceversa, mejorando la productividad de la mano de obra de los

otros operadores dedicados a otras piezas, además que permite

evitar lesiones del operador por cargas pesos excesivos usando

su fuerza física como se viene haciendo.

5.5.1 Aspectos ergonómicos

A continuación se dan a conocer algunos aspectos

ergonómicos que permiten mejorar las condiciones bajo las que

se están realizando algunas tareas:

a. En cuanto a la disposición y condiciones en el área de

trabajo, se puede observar que la manera con la que el

encargado del fresado y torneado realizan sus respectivos

trabajos de carga de materiales para sus máquinas es

inadecuada, pues no cuentan con un brazo tecle que puedan

usar como ayuda para levantar pesos del piso a su

maquinaria, por lo que se considera importante la colocación

de las mismos en esta área.

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88

b. El operador encargado de soldar lo realiza en una posición

incómoda y de pie para poder desplazarse alrededor de la

pieza con todos los cables debido a que esta esta sobre una

mesa estática, se deberá fabricar una mesita con centro

giratorio para que así el operador pueda estar sentado y al

soldar pueda el girar esta mesa con la mano con el que se

pretende disminuir el riesgo de fatiga.

c. El impacto producido en la columna, rodillas y tobillos al estar

parado operando las maquinas se considera que puede

disminuir al colocar una silla en cada máquina donde se

realiza esta actividad.

d. El desplazamiento de las piezas de un área a otra se realiza

cargándola físicamente cada trabajador y a veces se

necesita de varias personas lo que genera parar otras

actividades para recibir dicha ayuda, por lo tanto requiere la

fabricación de una carrito de carga para desplazar estos

pesos, evitando retrasos de tiempo, dolores posteriores,

fatiga y solo requeriría de una persona para dirigir el carrito.

5.5.2 Aspectos de seguridad e higiene:

La existencia de reglamentos de seguridad e higiene industrial

en la planta de producción es de vital importancia. A

continuación se dan a conocer algunos aspectos que se

consideran trascendentes.

Es necesario que la empresa invierta recurso para la dotación

de equipo y la creación de programas de seguridad e higiene

industrial dentro de la planta de producción de cajas

reductoras, con el fin de evitar conflictos futuros.

Señalización:

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89

Es imprescindible la existencia de una señalización adecuada

en las distintas áreas de la planta, así mismo es importante

crear conciencia a los operadores de los mismos que respeten

dicha señalización para evitar accidentes.

El área de almacenaje de materia prima y producto terminado

no cuenta con ningún tipo de señalización, así mismo la

distribución de tuberías de agua, cables eléctricos y áreas

peligrosas cruces de personal etc.

Equipo de protección personal:

Orejeras:

Las cantidades de ruido que generan las máquinas de tornear y

fresar así como el taladro de columnas son muy molestas y

además nocivas para los trabajadores que se encuentran

dentro de la planta, por lo que se recomienda el uso obligado

de orejeras, para lograr una disminución significativa de la

cantidad de ruido que da directamente a miembros sensibles

del oído. Actualmente se están utilizando tapones, lo que se

considera inadecuado, por el riesgo de contraer alguna

infección debido a la acumulación de polvo y la forma en que

éstos son colocados.

Aunque el nivel de ruido se considera alto se sugiere realizar

un estudio de ruidos para determinar con mejor precisión los

riesgos de exposición en intervalos extensos y así utilizar el

equipo de protección adecuado.

Respiradores con filtro mecánico:

Es de gran importancia la utilización de respiradores por parte

de todos los trabajadores que laboran dentro de la planta,

debido a la generación de grandes cantidades de polvo

producto del tipo de proceso en el área de soldar. Este

dispositivo de protección respiratoria, permite purificar el aire

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90

que se inhala, eliminando los contaminantes o proporcionando

aire puro a quien lo utiliza.

Guantes:

La generación de lesiones como raspaduras, ampollas o

cortaduras es debida a la manipulación de los diferentes

materiales involucrados en la fabricación de cajas reductoras,

así como el producto terminado que por naturaleza es fierro y

puede causar heridas e infecciones posteriores con cantos un

tanto filosos. Por lo que se debe imponer, la utilización

obligatoria de guantes que minimizarán el riesgo de algún tipo

de lesión.

Calzado:

La existencia de riesgos de daños a los pies por ejemplo la

caída de objetos pesados, se puede minimizar utilizando el

calzado adecuado específicamente zapatos con puntera de

acero, aparte de esto los zapatos especiales proporcionan

mayor comodidad y seguridad a los trabajadores.

Aspectos a considerar:

Delegar la responsabilidad a cada jefe de área, para que se

encargue de velar porque cada trabajador bajo su cargo, este

debidamente protegido con todo el equipo respectivo.

En el caso de que detecte por parte de los trabajadores de la

planta algún riesgo o condición insegura, hacerlo saber a su

jefe inmediato superior para que el informe al jefe de

diagnóstico y coordine acciones para eliminarlo.

Efectuar la limpieza cada determinado tiempo, para evitar la

acumulación de objetos o residuos que no cumplan con

ninguna función dentro de la planta.

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Colocar depósitos de basura en cada área de trabajo, para

minimizar el riesgo de accidentes por resbalones.

5.5.3 Incremento en la producción

El incremento en la producción, depende de la reparación de la

bombas de agua de las maquinas debido a que la solución

representaría hasta un 30% de disminución del tiempo en la

operación del torneado.

La planificación de las ordenes de producción, es un factor

determinante del volumen de producción, ya que si no se

ordenan de tal manera que se produzcan los pedidos, el tiempo

a invertir en la limpieza es excesivo y los tiempos improductivos

de las maquinas aumentan considerablemente.

Otro factor determinante que ayuda a incrementar la

producción es la instalación de los tecles de pared debido a

que representa una disminución de 1.43% del tiempo total del

ciclo, lo que permite usar este tiempo en producir más piezas

para las cajas reductoras.

5.6 Análisis Costo-Beneficio

El costo de inversión del plan propuesto es el siguiente:

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92

Los Gastos generados por Factoría Águila Real son los siguientes:

Según datos de la empresa el precio promedio por caja reductora es

de 3300 Nuevos Soles la cuál necesita de 4 técnicos, los cuales

demoran un aproximado de 6.44 días por unidad. De ser realizado el

plan propuesto se obtendría una disminución en los tiempos de

fabricación de 6.44 días a 5.6 días por caja reductora.

Es decir los 8 técnicos de la empresa Factoría Águila Real

aproximadamente brindan el servicio de fabricación de 8 cajas

reductoras por mes y después del plan propuesto demoraría

solamente 22 días, generando un incremento de 4100 Nuevos Soles

de utilidad por mes.

CANTIDAD PRECIO/UNIDAD S/. TOTAL

2 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00

1 S/. 200.00 S/. 200.00

1 S/. 80.00 S/. 80.00

5 S/. 18.00 S/. 90.00

1 S/. 90.00 S/. 90.00

1 S/. 80.00 S/. 80.00

5 S/. 300.00 S/. 1,500.00

6 S/. 5.60 S/. 33.60

12 S/. 37.90 S/. 454.80

12 S/. 44.90 S/. 538.80

12 S/. 20.00 S/. 240.00

12 S/. 30.00 S/. 360.00

S/. 5,667.20

Mesa giratoria

Carrito de carga

CONCEPTO

TOTAL

Mantenimiento de maquinas

Sticker de señalización

Orejeras

Respiradores con filtro mecanico

Guantes

Calzado

Tecles de mural

Alfombra de goma

Mesa para registros

Bancos

CV CF CT

Remuneración Profesional S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

Remuneración Técnica S/. 9,100.00 S/. 9,100.00

Gastos Administrativos S/. 300.00 S/. 300.00

Alquiler Abril S/. 1,210.00 S/. 1,210.00

Servicio Luz S/. 500.00 S/. 500.00

Servicio Agua S/. 100.00 S/. 100.00

Servicio Teléfono S/. 125.00 S/. 125.00

Mantenimiento Tarjetas S/. 15.00 S/. 15.00

Otros Servicios S/. 400.00 S/. 400.00

Gastos Financieros S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

Gastos Materiales S/. 7,400.00 S/. 7,400.00

Otros Gastos S/. 400.00 S/. 400.00

Total S/. 22,250.00

MensualCONCEPTO

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CONCLUSIONES

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1. Se determinó que el estudio de tiempos y movimientos en la línea de

producción de cajas reductoras si influye positivamente en la productividad

en la Factoría Águila Real; realizando un plan propuesto con un costo de

5,667.20 nuevos soles para implementación de equipos industriales,

materiales de trabajo e implementos de seguridad lo cual generaría un

incremento de 4100 nuevos soles de utilidad por mes.

2. Tomando en consideración el rendimiento de los operadores y máquinas,

se determinó el porcentaje de factor de actuación, asimismo, de acuerdo

con lo estipulado por la oficina internacional del trabajo y tomando en

consideración el tipo de actividad que cada operador realiza en el área de

torneado y fresado se asignaron las tolerancias concedidas a operadores

por fatiga, retrasos personales y retrasos inevitables. Mientras que para las

maquinas se realizó un estudio de 84.6 horas( ver tabla N°09) en las cuales

se analizó el porcentaje de tiempo productivo e improductivo de las

mismas. Posteriormente, se calculó el tiempo estándar para cada una de

las operaciones, a partir de los tiempos promedios, factores de actuación y

tolerancias.

3. La mala ubicación de los espacios para el área de almacén de materia

prima y productos en proceso, así como la existencia de un área de

chatarra contribuían al aumento de los costos ocultos en los traslados

dentro del área de producción. Con el método propuesto y la instalación del

equipamiento necesario de carga se logrará disminuir en un 30% el tiempo

de traslado.

4. Se detectó defectuosidad en las máquinas de producción las que son

sustituidas por actividades manuales por parte de los operadores

generando distracción, riesgo y poca efectividad en la manipulación de la

maquinaria, por lo que se propone la programación de un mantenimiento

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de cada máquina para que sus implementos funcionen al 100%, esto

disminuiría en un 30% el tiempo de producción en actividades de torneado.

5. Los tiempos improductivos de las maquinas torno y fresadora son debido a

defectuosidad de ciertos dispositivos de las maquinas las que son

sustituidas por actividades manuales por parte de los operadores. Los

tiempos improductivos de las máquinas para el método anterior y el método

propuesto son: en el caso del torno de 0.34% y 0.27% respectivamente, y

de la fresadora 39.85% y 31.92% respectivamente, logrando un incremento

de la eficiencia del mismo y una disminución del 11.98% del tiempo total

del ciclo.

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RECOMENDACIONES

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1. El jefe de planta debe mantener un estricto control en las existencias de

materias primas, especialmente el fierro SAE 1045 y bronce SAE 640 para

evitar los paros de producción por falta del mismo.

2. Diseñar e implementar programas de mantenimiento tanto correctivo como

preventivo a todos los dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos con

la finalidad de mantener en correcto funcionamiento todos los elementos

productivos de la planta.

3. Implementar un programa de seguridad industrial en todas las áreas de la

planta que permita eliminar todas las condiciones inseguras para

resguardar la integridad física de todos los trabajadores que laboran dentro

de ella, asimismo, se sugiere realizar un diagnóstico de seguridad industrial

que permita determinar con mayor precisión la contaminación ambiental,

especialmente por ruido y polvo, para tomar las acciones correspondientes

para erradicar o reducir los riesgos.

4. El jefe de la planta debe mantener un estricto control en los dispositivos

refrigerantes de las maquinas especialmente en el dispositivo de bombas

de agua de los tornos que son los que frecuentemente sufren desperfectos

o daños, trayendo como consecuencia la pérdida de tiempo en sus

sustitución por actividades manuales.

5. Debido a la generación de polvo provenientes de los diferentes procesos,

así como por la naturaleza de la materia prima se recomienda la colocación

de extractores en lugares estratégicos dentro de la planta de producción,

que permita descontaminar todas las áreas.

6. Por el nivel académico del personal de producción, la gerencia debe buscar

alternativas de capacitación, que faciliten el aprendizaje, pueden

considerarse videos, actividades al aire libre, dinámicas de grupo, talleres,

entre otros.

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Bibliografía

Libros

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ANEXOS

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