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ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONTROL DE PRODUCCIÓN Reporte de estadía Para obtener el título de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales en el Área de Manufactura. Ismael Guevara Castillo Tutor Académico: M. I. M. Alberto Tudón Martínez Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, México. Agosto de 2016

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ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONTROL DE PRODUCCIÓN

Reporte de estadía

Para obtener el título de Técnico Superior Universitario en

Procesos Industriales en el Área de Manufactura.

Ismael Guevara Castillo

Tutor Académico: M. I. M. Alberto Tudón Martínez

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, México. Agosto de 2016

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ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONTROL DE PRODUCCIÓN

Reporte de estadía

Para obtener el título de Técnico Superior Universitario en

Procesos Industriales en el Área de Manufactura.

Ismael Guevara Castillo

Proyecto realizado en: Mabe MCM Américas S. A. de C. V.

Asesor Industrial: Ing. Eduardo Macías Guel

Tutor Académico: M. I. M. Alberto Tudón Martínez

Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, México. Agosto de 2016

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Contenido

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 7

2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. .............................................................. 8

2.1 Antecedentes de la empresa. ............................................................................ 9

2.2 Corazón ideológico de la empresa. ................................................................. 12

2.3 Organigrama de la empresa. ........................................................................... 13

2.4 Descripción del área donde se realizó la Estadía. ........................................... 14

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. ..................................................... 15

4. MARCO CONCEPTUAL. ....................................................................................... 16

4.1 Conceptos ........................................................................................................ 16

4.2 Marco teórico ................................................................................................... 24

5. DESARROLLO DEL PROYECTO ......................................................................... 49

5.1 Plan de trabajo ……………………………………………………………………... 47 5.2 Cronograma ………………………………………………………………………… 51 5.3 Desarrollo ........................................................................................................ 52

5.3.2 Recopilar y analizar información de producción. .......................................... 59

5.3.3 Elaboración de hojas estándares .................................................................. 68

5.3.4 Elaboración reporte de producción por máquina .......................................... 78

5.3.5 Elaboración de formato reporte de inventarios totales .................................. 85

5.3.6 Elaboración de reporte de materia prima ...................................................... 90

5.3.7 Elaboración de manual para prensa AIDA 600 ............................................. 93

5.3.8 Elaboración de formato para mantenimiento de troqueles .......................... 104

5.3.9 Seguimiento de formatos. ........................................................................... 115

6. ACTIVIDADES EXTRAS ..................................................................................... 117

6.1 Elaboración de propuesta para herramental de Prensa AIDA 600 ................ 117

6.2 Elaboración de pisador para prensa Aida 200…………………………………..128 6.3 Propuesta de herramental para prensa ARRASATE…………………………. 129

7. RESULTADOS .................................................................................................... 136 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………. 134

8.1 Cocnlusiones ………………………………………………………………………… 137

8.2 Recomendaciones ………………………………………………………………….. 137

9. ANEXOS…………………………………………………………………………….......139

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10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 148

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1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo se presentara el proyecto de estadía como reporte, con el fin

de dar a conocer la aplicación de conocimientos adquiridos en un área laboral real.

Este proyecto presentara el desarrollo de la estandarización de documentos para

control de la producción, tomando parte en el proyecto de reingeniería por el cual la

planta está pasando. Se presentará la teoría de la práctica que se está llevando

acabo, con el fin de respaldar el proyecto mismo, esta teoría servirá como apoyo

tanto de quien está realizando el proyecto así como de las personas que evaluarán y

analizaran el mismo.

También se presentara la información básica de la empresa tal como su giro y datos

de ubicación e historia, también con un propósito de reforzar el fin del proyecto,

teniendo presente hacia qué mercado o bien hacia que trabajo tendrán impacto el

proyecto a evaluarse.

Con el objetivo que se tenía de establecer documentación de manera estándar en el

área para mejorar el control de calidad, se mostrara el desarrollo que se tuvo para

lograr esto, en donde se buscaba una mejor organización directamente y esperezado

tener una mejora también en cantidad de producción.

Habiendo logrado esto se mostrara el resultado y la comparativa del control que se

mejoró, e incluso del aumento de producción que esto provoco, mencionando que

este proyecto es parte de la reingeniería por la que la planta está pasando, estos

resultados que se obtuvieron respaldaran la correcta aplicación del proyecto en el

lugar.

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m c m a m e r i c a sm c m a m e r i c a s

2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

Nombre de la empresa:

Mabe MCM Américas

Razón social:

MCM Américas, S. de R. L. de C. V.

Domicilio: Avenida industrias #3835

Parque industrial

San Luis Potosí, México

Código Postal: 78395

Teléfono: 8266337

Departamento donde se realizó la estadía:

Prensas generales.

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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Nombre del proyecto. “Estandarización de documentos para control de producción”.

Objetivo. Estandarización de documentos para control de la producción, los cuales apoyaran

para que los procesos de producción en las prensas generales puedas ser medidos

y controlados y además contribuir para incrementar la producción, así como mejorar

las condiciones del lugar para el trabajador, lo que permitirá se desempeñe de mejor

manera en su área laboral, todo esto mediante la propuesta que mejor responda al

problema.

Justificación. El presente proyecto surge de la necesidad de disminuir o eliminar las mudas,

establecer metodologías y herramienta que le permita al trabajador desempeñarse

de mejor manera y a los encargados tener un mejor control de lo que se produce ya

que existe descontrol en los inventarios de las piezas producidas que mantiene en

constante confusión en la cantidad de piezas que debería de haber y las que en

realidad hay.

Alcances. Área de prensas generales. En donde se realizarán formatos estándar que permitan

y exijan una mayor control de producción. El alcance es este ya que es un área piloto

para un cambio o bien una restructuración que se está comenzando en la empresa.

Delimitaciones Aunque el área cuenta con mucho más prensas, únicamente se trabajara en el

apartado de prensas generales.

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7. RESULTADOS

Los resultados de este proyecto fueron satisfactoria, ya que se logró cumplir con el control de

la producción mediante documentación estandarizada que se estableció, además de lograr

mejorar la producción aumentándola, y generando una condición mejor al operador.

Los resultados que se presentarán no abarcan ni pueden mencionar todas las actividades ya

que diferentes de estas actividades es necesario tener más tiempo activo o establecido para

tener una respuesta medible, tomando también en cuenta que algunas estas actividades son

la pauta para proyectos diferentes o bien el desarrollo del mismo, por ellos sus resultados

solo son el comienzo bien la preparación del entorno para implementar otras actividades que

presentes resultados.

Si bien hay algunos de estos que definitivamente pueden ser medidos.

Estos resultados son los siguientes:

El colocar las hojas de tiempo estándar como se mencionó el en desarrollo serviría de apoyo

y soporte para el reporte de producción diario. Este formato obliga al operador a responder y

tener un estándar que le servirá de medición, teniendo así el la responsabilidad de obtener

una producción adecuada, aunque ellos saben y tenían el conocimiento de que la producción

debe ser esa, al no tener nada escrito ni nada midiendo y comparando su desempeño

provocaba su desinterés y poco esfuerzo.

El reporte de producción diario trajo un pequeño cambio aunque bastante visible y

significativo monetariamente. El reporte de producción como bien se menciona apoya y

trabaja en conjunto con la hoja de tiempos estándar, el reporte de producción también orilla

al operador a colocar todo tipo de causa de tiempos muertos, ya que en pasado ellos perdían

el tiempo y ponían escusas para justificar su lentitud y falta de cumplimiento con su

producción, el reporte de producción muestra su desempeño por hora, lo que hace que las

personas no puedan solo inventar excusas, si no bien es necesario ponerlas por escrito, esto

hizo que los operadores reaccionaran de manera correcta al mismo, con eso y la contante

exhortación a la mejora, lograron producir más piezas por hora, aunque no llegaron al

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estándar hay que aceptar y reconocer el esfuerzo y la mejora que se presentó. Ahora este

resultado es una maquina en especial, hay que tomar en cuenta que esta máquina es de uso

manual, por lo que deja el resultado de la misma mayormente a la persona que la ópera, más

que las máquinas automáticas que sus problemas o causas de tiempos muertos se

presentan principalmente en fallas de la máquina.

La prensa medida en estos resultados es la máquina ARRASATE, una de las máquinas

principales y con mayor relevancia en el área de prensas generales y la planta en sí, aunque

bien todas son importantes, esta al ser manual y tener una producción más lenta es por eso

que se vuelve una máquina principal, y tomando en cuenta que la pieza que produce pasa

directamente a otra área y no tiene ningún trabajo más en el área misma que permita tener

cierto colchón en algún problema con la producción. La mejor que se tuvo como se mencionó

fue el aumento de producción. Los resultados se presentan en esta gráfica, tomando en

cuenta la producción de la primer semana de la implementación del formato, a la octava

semana de su establecimiento, para ello se realizó una gráfica comparativa entre la semana

1 y 8 y el estándar, esta grafica comparativa de resultados se muestra en la figura No. 72, y

muestra la comparativa de las producciones, y si su reacción.

Figura No. 72, Grafica comparativa de resultados

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Puede observarse que de manera inmediata y visual la mejora que se tuvo, aunque no se

llegó al estándar la hoja de reporte aportó al aumento de producción además de su control.

Numéricamente hablando la mejora se comparó de igual forma, pero esta vez en porcentajes

que muestran el resultado favorable de la implementación de la hoja de reporte de

producción en la máquina. Estos porcentajes de mejora se muestran en la tabla No. 3.

Tabla No. 3, Comparativa de porcentaje de la mejora

Este es uno de los resultados medibles para un día, en una semana o en un mes, la mejor

tiene un golpe un tanto más notorio en la producción, haciendo los equivalentes por semana,

por día o bien semana o mes.

Un resultado más que se puede mencionar más es difícil de medir es el tiempo que se redujo

al momento de hacer el plan maestro de producción y la facilidad con la que los nuevos

formas permitían, esto fue debido al orden en que las pieza aparecían en el formato, ya que

tenían el mismo orden que aparece en el formato en que se realizaba el plan maestro, no es

medible ya que solo puede hacerse mención que le facilito el trabajo a la ingeniera

administradora de la producción, y le permitió agilizar la descarga de información para estar

lista con ella al momento de realizar la junta de planificación. Se concluye con ello que

Semana %Estándar 100

1 68.88 75.2

Promedio de Produccion PZS

Equivale a 1212 piezas más por semanaEquivale a 4848 piezas más al mes

Equivale monetariamente a una ganancia al mes de: $121,927.2 M.N

Aumento de producción en un 6.4%Por día producen 202 piezas mas, lo que equivale a 49 minutos "más

de trabajo"

424292.4319.4

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mientras mejor organizado estén los formatos mejor trabajo e información se pueden llevar,

ya que esto facilita y mejora la calidad de trabajo, y es que tal cual el manual que se llevó, al

trabajador en el ámbito que sea se le facilita el trabajo si se le llevaba paso a paso, sin

permitir errores de información.

Los resultados que se pueden presentar también son sobre el formato de mantenimiento de

troqueles, con el formato lleno con la información recabada, se presentó y se comenzó la

programación de troqueles para su mantenimiento, ahora se puede mencionar que la

programación se comenzó, más aun ningún mantenimiento se hizo ya que la programación

se comenzó a partir de la semana fiscal No. 35, esta programación se comenzó hasta ese

entonces ya que debido a problemas con inventarios es necesario antes lograr el mismo para

poder desahogar los troqueles y puedan ser intervenidos el tiempo necesario para su

mantenimiento, ahora esto es importante debido a que los troqueles no llevaban ningún plan

de mantenimiento lo que provocaba que el troquel funcionara en condiciones ya no aptas de

producir piezas de buena calidad.

Las demás actividades que se hicieron con el fin de una mejora no puedes ser medida o bien

tener algún resultado visible, debido a que por ejemplo, el manual que se creó aun no entro a

las capacitaciones, debido a que hacen falto algunos manuales por realizar antes de ser

sometidos a la capacitación para la que se hicieron, es por eso que aún no se puede tener

respuesta del mismo, y una forma de presentar el resultado, lo único que puede ser

mencionado es que al menos del grupo de manuales básicos este manual de arranque de la

prensa forma un 20% del grupo completo.

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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1 Conclusiones

Se concluye que la implementación del proyecto fue realizada de manera correcta ya que se

tuvo un impacto positivo, tal como se esperaba, y se concluye por ello cada uno de los

puntos respectivos de acuerdo a los resultados obtenidos.

Con respecto al reporte de producción en la prensa ARRASATE, la conclusión de este punto

o resultado de este formato, es muy importante, cabe mencionar que el control de la

producción es un tanto distinto al aumento de la misma, pero si se esperaba se reflejará de

cierta manera. Puede concluirse que si el operador trabaja de manera correcta se tendrán

ganancias aún mayores, la mejora sería muy notoria, lo que nos llevaría a que los errores de

la máquina no sean tan críticos como lo son, si el operador, la persona trabaja de manera

correcta la máquina lo hará, además cabe mencionar que con algo de inventarios más

grande, dio la oportunidad de intervenir la máquina en momentos para darle un

mantenimiento aunque sencillo por el tiempo ya que no era tan holgado, funciono y ayudo a

la mejor de producción.

Para el formato de mantenimiento de troqueles se concluye lo importante que es llevar el

control ya que es perfectamente conocido que si las máquinas y herramientas, en este caso

los troqueles tiene un mantenimiento preventivo correcto, se mejora la calidad de la

producción, ya que el herramental está trabajando de mejor manera, es por eso que cada

uno de los formatos obtenidos estaba bien pensados y realizados en este proyecto, y

realmente atendieron a las necesidades que se presentaron. En conclusión es necesario

llevar el seguimiento del mismo a detalle, debido a que este formato solo tendrá los efectos

necesarios bajo una supervisión detallada del mismo.

8.2 Recomendaciones

La recomendación para este caso la prensa ARRASATE en particular es seguir dándole

seguimiento al cumplimiento del formato, ya que el operador aunque sabe que ahí está, en el

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momento que vea que ya no se le tiene la atención debida al formato puede comenzar a

hacerlo a un lado y caer a lo que muchas veces se ha repetido en la planta y es dejar en el

olvido cualquier propuesta de mejora que se tiene, además de que el formato también

cumplió el objetivo de tener un control mejor, este control se refiere a la organización o bien a

llevar un conteo mejor de la piezas que en existencia, ya que anteriormente como se

mencionó solo se llevaba el control por medio de una bitácora que aun funciona pero que en

ocasiones no es clara, ya que el operador es libre de colocar tal como él lo cree o pieza, y no

tiene una guía que le permita ser claro, además que los inventarios eran apoyados por la

bitácora, también eran respaldados por el líder quien contaba de manera superficial la piezas

en contenedor, con el formato se puede ir llevando la cuenta clara de las piezas que existen,

lo que mejoro la organización para el plan maestro de producción y que el mismo no fallara

por cuentas incorrectas.

Con respecto a las hojas de inventarios es recomendable mantener bajo seguimiento estos

formatos, ya que en algún momento puede cambiar, ya sea por cambios de diseño,

eliminación de los mismos o bien aumento de diseños, o bien el orden mismo puede cambiar,

y complicar con esto la descarga de información, es por eso que el seguimiento y

actualización del mismo es necesario, y se necesita darle la importancia adecuada.

La recomendación para el formato de mantenimiento de troqueles con esto es que se lleven

a cabo los mantenimientos preventivos programados debido a que esto tendrá un impacto

importante en la producción, simplemente podrá evitar algunos micro paros que la calidad

provoca, además de futuros problemas con el troquel mismo por trabajarse bajo condiciones

incorrectas.

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10. BIBLIOGRAFÍA

[1] K. Hodson William. Maynard, Manual del Ingeniero Industrial. Tomo II. Cuarta

Edición. Mac Graw Hill, México, Septiembre de 2001.

[2] Ingeniería Industrial Métodos, Estándares y diseño del trabajo. 10ª edición, Niebel.

Páginas; 316 – 321. Tema; Estudio de Tiempos.

[3] Eugene A. Avallone. “Manual del ingeniero mecánica Marks”, Editorial Mc. Graw

Hill. 9ª edición, año 1995, Mario Rossi, “Estampado en Frio de la Chapa”. Editorial

Dossat.9na Edición, año 1979.

[4] Juan Carlos Hernández Matías, Antonio Vizán Idoipe. “Lean Manufacturing,

conceptos, técnicas e implementación” Editorial E.O.I. Escuela de Organización

Industrial, España, año 2013

[5] AQUILANO, et.al., Administración de Producción y Operaciones, Manufactura y

Servicio, Irvin Mc Graw Hill, Colombia, 2000.

[6] Gutiérrez Garza, Gustavo. Justo a Tiempo y Calidad Total, Principios y

Aplicaciones. Quinta edición. Ediciones Castillo S. A. de C. V., Monterrey, Nuevo

León, México, 2000

[7] Arnoletto, E.J.: (2007) Administración de la producción como ventaja competitiva, Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007b/299/ [8] Administración de la Calidad Total para ingenieros Zari, Mohamed Panorama Editorial.1993. Bibl. UNISON