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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción “Mejoramiento de la Calidad y Productividad en una Línea de Producción de Enlatados de Sardinas en Salsa de Tomate, Utilizando TQM” TESIS DE GRADO Previo a la obtención del Título de: INGENIERA DE ALIMENTOS Presentada por: Ana Belén Barcia Dufflart GUAYAQUIL - ECUADOR Año: 2012

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Page 1: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción

“Mejoramiento de la Calidad y Productividad en una Línea de Producción de Enlatados de Sardinas en Salsa de

Tomate, Utilizando TQM”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERA DE ALIMENTOS

Presentada por:

Ana Belén Barcia Dufflart

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año: 2012

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AGRADECIMIENTO

A todas aquellas personas

importantes en mi vida, con

las que he crecido en este

caminar, de manera especial

a la Ing. Priscila Castillo S.

Directora de Tesis por su

apoyo incondicional, al Ing.

Daniel Núñez por su

importante aporte.

Ana Barcia Dufflart

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DEDICATORIA

A MIS PADRES, EJEMPLO DE

PERSEVERANCIA. A MIS

HERMANOS, COMPAÑEROS

INCONDICIONALES. A MI

FAMILIA, BASE FUNDAMENTAL

EN MI VIDA.

Ana Barcia Dufflart

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TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Gustavo Guerrero M. Ing. Priscila Castillo S. DECANO DE LA FIMCP DIRECTORA DE TESIS PRESIDENTE

Ing. Daniel Núñez T. VOCAL

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DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta

Tesis de Grado, me corresponde

exclusivamente; y el patrimonio intelectual

de la misma a la ESCUELA SUPERIOR

POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Ana Belén Barcia Dufflart

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II

RESUMEN

Volúmenes de producción variables, tiempos de proceso excesivos, costos

de producción inconstantes y falta de utilización de recursos técnicos, son las

preocupaciones de la empresa dedicada a la producción de conservas de

productos del mar.

Para el efecto se realizó un estudio cuyo objetivo principal es el

aprovechamiento eficiente de los recursos de la línea de producción de

enlatados de sardinas en salsa de tomate. Las técnicas que se propusieron

implementar en general disminuyen costos, optimizan recursos y mejora

eficiencia.

En primera instancia, se evaluó la situación actual de la línea y se encontró

que las etapas con problemas críticos fueron el envasado y sellado. A las

cuales se realizó la aplicación de herramientas estadísticas para conocer su

distribución, los límites y su capacidad, notando así, que en la etapa de

envasado existe 63,39% de producto fuera de especificaciones mientras que

en el sellado de la máquina A 4,62% y en el sellado de la máquina B

11.46%, respecto a las especificaciones del proveedor.

Se propuso la implementación de gráficos de control en estas etapas, para

tener un dominio más estricto de ellas y por consiguiente prevenir errores, lo

que está directamente relacionado al ahorro de recursos monetarios.

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III

Por otra parte, se realizó un estudio de tiempos de cada etapa del proceso,

se observó la distribución del área y los movimientos que realiza cada

trabajador para poder proponer técnicas que mejoren los problemas.

Se evidenció durante la inspección de la jornada laboral de la línea, que

existe producto acumulado entre el envasado y la cocción. Se realizó un

balance de la línea en donde se percató que ésta no está balanceada,

teniendo un índice de eficiencia de 0,87.

Para balancear la línea se propuso disminuir el número de empacadoras a

15, lo cual disminuye también el producto acumulado. También estandarizar

los tiempos y volúmenes de producción durante la jornada, para esto la

empresa deberá adquirir una balanza con celdas de carga para poder medir

la producción, esto a su vez reducirá el número de horas de trabajo.

Al final de este trabajo se observa que el ahorro que generaría la aplicación

de las técnicas propuestas es de 13% del costo de los insumos utilizados.

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IV

ÍNDICE GENERAL

Pág

RESUMEN......................................................................................................II

ÍNDICE GENERAL ....................................................................................... IV

ABREVIATURAS ......................................................................................... VII

SIMBOLOGÍA ............................................................................................. VIII

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................... IX

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………………….XI

ÍNDICE DE PLANOS ................................................................................... XII

INTRODUCCIÓN ............................................................................................1

CAPÍTULO 1

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ..........................................................3

1.1 Presentación de la empresa ..............................................................3

1.2 Antecedentes...................................................................................4

1.3 Metodología .....................................................................................5

1.4 Objetivos .........................................................................................7

CAPÍTULO 2

2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS .........................................................9

2.1 Situación actual de la línea ................................................................9

2.2 Identificación de Etapas con Problemas Críticos ............................19

2.3 Evaluación de costos de producción................................................34

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V

CAPÍTULO 3

3. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PROCESO ................................................42

3.1 Obtención de histogramas y medidas de dispersión de etapas con

problemas identificados ....................................................................42

3.2 Establecimiento de límites de proceso ...........................................52

3.3 Establecimiento de capacidad de proceso de etapas críticas .........60

3.4 Gráficos de control .........................................................................66

CAPÍTULO 4

4. ESTUDIO DE TIEMPOS, DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS .................72

4.1 Estudio de tiempos ..........................................................................72

4.2 Estudio de distribución.....................................................................81

4.3 Estudio de movimientos...................................................................88

4.4 Propuestas de mejora ....................................................................98

CAPÍTULO 5

5. SIMULACIÓN DE RESULTADOS.......................................................... 117

5.1 Mejora en línea de producción...................................................... 118

5.2 Ahorro de costos estimados ......................................................... 126

CAPÍTULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 128

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VI

6.1 Conclusiones .................................................................................. 128

6.2 Recomendaciones .......................................................................... 130

APÉNDICES

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

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VII

ABREVIATURAS Cal: Calorías cm: Centímetros ec: Ecuación spp: Especies FDA: Food and Drugs Administration °Baume: Grados Baume °Brix: Grados Brix °C: Grados centígrados g: Gramos hPa: Hectapascales Kg: Kilogramos min: Minutos mg/100g: Miligramos por 100 gramos. mmpulg: Milésimas de pulgada MP: Materia prima. Nvl conf: Nivel de confianza LIT: Límite Inferior de tolerancia LST: Límite superior de tolerancia T: Temperatura t: Tiempo u: Unidades TPM: Total Productive Maintenance TQM: Total Quality Management ppm: Partes por millón %: Por ciento. pH: Potencial de hidrógeno Prob pob: Probabilidad de población PT: Producto terminado WIP: Work In Process

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VIII

SIMBOLOGÍA

Cp: Capacidad del proceso $: Dólares Americanos f(x): Frecuencia de las observaciones Cpk: Índice de capacidad de proceso Cexp: Tiempo de ciclo experimental #: Número n: Número de estaciones x: Observaciones tt: Tiempo task

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IX

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1.1 Esquema de la Metodología de Desarrollo ..................................8

Figura 2.1 Zonas de Pesca registrada durante el 2008 para Pinchagua

(o. Spp.)………………………………………………………..………..12

Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ...................................................13

Figura 2.3 Comparación con Límites establecidos para Concentración de

histamina en la etapa de Recepción ............................................20

Figura 2.4 Comparación conLímites establecidos para Temperatura de

materia prima en la etapa de Recepción ......................................21

Figura 2.5 Comparación con Límites establecidos para Temperatura de

materia prima en la etapa de almacenamiento .............................22

Figura 2.6 Temperaturas de Cámaras de Refrigeración ..............................23

Figura 2.7 Temperaturas de pescado en tolva .............................................24

Figura 2.8 Pesos en etapa de envasado .....................................................24

Figura 2.9 Temperatura de Cocción............................................................25

Figura 2.10 Temperatura de Líquido de Cobertura .......................................26

Figura 2.11 Comportamiento de Temperaturas de Autoclave 1 ....................28

Figura 2.12 Comportamiento de Temperaturas de Autoclave 2 ...................28

Figura 2.13 Comportamiento de Temperaturas de Autoclave 3 ....................29

Figura 2.14 Resumen de Gastos Mensuales ................................................36

Figura 2.15 Resumen de Costos Mensuales de Diesel .................................37

Figura 2.16 Resumen de Costo Mensual de Energía Eléctrica .....................38

Figura 2.17 Resumen de Costo Mensual por Mano de Obra ........................39

Figura 2.18 Distribución de Rubros Representativos ....................................41

Figura 3.1 Histograma de Distribución de Pesos de Envasado ...................43

Figura 3.2 Histogramas de Distribución de Parámetros de Sellado de la

Máquina “a” ..................................................................................48

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X

Figura 3.3 Histogramas de Distribución de Parámetros de Sellado de la

Máquina “b” ..................................................................................51

Figura 3.4 Límites de Proceso de etapa de Envasado ................................52

Figura 3.5 Límites de Tolerancia de Medidas de Sellado de la Máquina a”,56

Figura 3.6 Límites de Tolerancia de Medidas de sellado de la Máquina “b” 59

Figura 3.7 Capacidad de Proceso de etapa de Envasado ..........................62

Figura 3.8 Capacidad de Proceso de etapa de sellado Medida Traslape

Máquina “a” ..................................................................................64

Figura 3.9 Capacidad de proceso de etapa de sellado medida traslape

Máquina “b” ..................................................................................65

Figura 3.10 Cuadro de Pérdidas monetarias en etapa de envasado .............67

Figura 3.11 Gráfico de Control Específico para cada empacadora en la

etapa de envasado.......................................................................69

Figura 3.12 Gráfico de control para medidas de doble cierre en la

etapa de sellado ...........................................................................71

Figura 4.1 Balance Actual de la

Línea………………………………………….876

Figura 4.2 Esquema de distribución de la línea de producción de

enlatados de sardinas en salsa de tomate ...................................82

Figura 4.3 Esquema de distribución del área de limpieza y etiquetado .......87

Figura 4.4 Esquema de flujo de movimiento de materiales e insumos

en la línea de producción .............................................................95

Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio ......96

Figura 4.6 Balance de la línea opción de mejora 1 ................................... 101

Figura 4.7 Balance de la línea opción de mejora 2 ................................... 104

Figura 4.8 Flujo de proceso del área de etiquetado .................................. 109

Figura 4.9 Flujo de personal en área de etiquetado .................................. 111

Figura 4.10 Estructura celular propuesta para el área de etiquetado .......... 115

Figura 5.1 Layout de la simulación de etapa a mejorar ............................. 120

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XI

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1 Composición Nutricional de sardinas en salsa de tomate

enlatadas .....................................................................................11

Tabla 2 Resumen de tiempos y motivos de averías de máquinas

cerradoras ...................................................................................27

Tabla 3 Cuadro de rubros importantes en el periodo de enero

a agosto 2011 ..............................................................................40

Tabla 4 Valores de referencia de capacidad de proceso.............................60

Tabla 5 Valores de Cp y Cpk para la etapa de envasado ...........................61

Tabla 6 Operaciones y actividades de apoyo..............................................73

Tabla 7 Definición de estaciones de trabajo................................................74

Tabla 8 Tasa de producción promedio en latas de estaciones de

trabajo en 1 minuto ......................................................................75

Tabla 9 Tiempo de producción expresado en minutos de 1 caja

de producto ..................................................................................78

Tabla 10 Tiempo de operaciones etiquetado y encartonado .........................80

Tabla 11 Simbología de áreas de la línea de producción ..............................85

Tabla 12 Distribución de personal en la línea ...............................................88

Tabla 13 Metas de producción ......................................................................98

Tabla 14 Tiempo de producción expresado en minutos de 1 caja

de producto en la línea opción de mejora 1 ................................ 102

Tabla 15 Resultados de las simulaciones en un periodo de

tiempo de 8 horas y 30 réplicas ................................................. 121

Tabla 16 Comparación de costos/día entre opciones de mejora

planteadas ................................................................................. 122

Tabla 17 Resultados simulación aumento de capacidad de volteo ............. 124

Tabla 18 Costo de Inversión para implementar mejoras ............................. 127

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XII

ÍNDICE DE PLANOS

Pág.

Plano 1. Distribución de la línea de producción desde recepción hasta

esterilizado ...................................................................................83

Plano 2. Distribución de la línea de producción desde esterilizado hasta

etiquetado ....................................................................................84

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1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la tendencia del sector industrial es alcanzar altos índices de

productividad, lo cual expone la optimización de recursos para así obtener la

máxima producción posible y a su vez elaborar productos con altos

estándares de calidad.

Gracias a los grandes avances de la tecnología, el consumidor tiene acceso

rápido a la información, así mismo, es más fácil conocer las necesidades del

cliente, por lo cual cada vez el mercado se vuelve exigente y competitivo.

Teniendo conocimiento de esto, el trabajo que se presenta a continuación

tiene como objetivo exponer propuestas para la implementación de técnicas

tanto de producción como de estadística en una línea de sardinas en salsa

de tomate enlatadas, con el fin de optimizar recursos y de esta manera estar

a la vanguardia de la tendencia productiva.

Este estudio y todo lo concerniente a él, conlleva a un mejor conocimiento del

comportamiento de la línea, a tener un control más estricto de ella, por

consiguiente se estará previniendo daños, eliminando desperdicios

(actividades que no agregan valor al proceso) y elaborando un producto de

alta calidad.

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2

Todo esto encamina a lo que se conoce como Total Quality Management

(Gestión de Calidad Total) cuyo enfoque busca satisfacer las expectativas de

los clientes tanto internos como externos.

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3

CAPÍTULO 1

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Presentación de la Empresa

La empresa donde se realizó el estudio se dedica a la producción

de conservas de productos pesqueros.

Cuenta con tres líneas de producción, línea de sardina en

presentación oval, línea de sardina en presentación tinapa y línea

de atún, siendo el producto que se elabora en estas instalaciones

de exportación.

La producción diaria aproximada en cada línea es 1200 cajas de 48

unidades en producto presentación oval, 800 cajas de 50 unidades

en presentación tinapa y 1200 cajas de 48 unidades en atún.

En los dos últimos años ésta empresa ha tenido un importante

crecimiento en lo que a infraestructura respecta. Actualmente, está

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4

fortaleciendo el aspecto técnico en todas las áreas, principalmente

en los departamentos de calidad y producción.

1.2 Antecedentes

Volúmenes de producción variables, tiempos de proceso excesivos,

costos de producción inconstantes y falta de utilización de recursos

técnicos, son las preocupaciones de la alta gerencia.

Actualmente, la empresa presta servicios de producción a otra

compañía quien es su cliente directo. Existen quejas frecuentes de

dicho cliente puesto que requieren cubrir metas semanales de

producción lo cual pocas veces se cumple. Esto último como

consecuencia de los problemas mencionados en el párrafo anterior.

Hasta ahora no se ha hecho un estudio técnico para descubrir la

causa raíz de lo expuesto anteriormente y por ende, no existe una

propuesta de mejora para el aprovechamiento eficiente de los

recursos.

Lo que en la actualidad se realiza es solucionar errores sobre la

marcha gracias a la experticia de los trabajadores de la planta, pero

esto representa pérdidas debido a que se utilizan más recursos

reparando daños que previniendo y organizando efectivamente la

producción.

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5

En vista de la necesidad de mejora, se desarrolló este estudio en la

línea que mayor problemas presenta y la que aporta con los

mayores volúmenes de producción total, se está hablando de la

línea de enlatados de sardina en presentación oval.

1.3 Metodología

Se analizó la situación actual de la empresa. Se revisaron los

costos de producción del periodo de enero a agosto del 2011 y se

levantó información con la cual se obtuvieron los gastos más

relevantes.

Paralelamente, se efectuó una evaluación in situ de la línea de

producción, etapa por etapa, recopilando datos importantes para el

estudio, tales como tiempos, pesos, estudio de movimientos y

distribución, observación de errores, entre otros que más adelante

se detallarán específicamente.

Así también, se tomó una base de datos históricos del

departamento de calidad y de producción.

Con un diagrama de espina de pescado, apoyado por la técnica “5

porqué” para establecer causa-raíz, se llegaron a identificar las

etapas críticas del proceso.

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6

Sobre esas etapas definidas, se aplicaron herramientas estadísticas

con el apoyo del software estadístico “STATGRAPHIC Centurion

XV”. Se confeccionaron histogramas de distribución lo cual brindó

información del comportamiento actual de la fase analizada.

Se establecieron límites de proceso y se obtuvo la capacidad de

proceso, la cual indica si el proceso es capaz o no de cumplir con

las especificaciones.

Gracias a la información obtenida se pudo transformar los errores

desde el punto de vista estadístico a pérdidas monetarias en un

año.

En el análisis de costos de producción, se identificaron los rubros

que representan mayores egresos.

Conociendo esto, se realizó un estudio de tiempo, movimientos y

distribución y con esto generar propuestas de mejoras que

representen ahorro de costos e igualmente sea una propuesta para

aprovechar de mejor manera los recursos involucrados.

Luego de todo el análisis, se simularon los resultados esperados

con el programa de simulación de procesos “Promodel 4.22”.

En la figura 1.1 al final del capítulo se muestra gráficamente la

metodología a seguir para el desarrollo de este trabajo.

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7

1.4 Objetivos

Objetivo General

Realizar un estudio el cual establezca herramientas técnicas de

estadística y producción para el eficiente aprovechamiento de los

recursos de una línea de enlatados de sardina en envase oval, lo

cual se verá reflejado en el aumento o disminución según convenga

mínimo del 10% de los recursos más representativos.

Objetivos Específicos

Evaluar la situación actual.

Estructurar herramientas estadísticas para control.

Realizar estudio de tiempos, distribución y movimientos.

Proponer mejoras.

Simular resultados.

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8

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 1.1 ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO

IDENTIFICACIÓN DE ETAPAS CON

PROBLEMAS CRÍTICOS

MEDICIONES ESTADÍSTICAS

PERTINENTES

OBTENCIÓN DE DATOS HISTÓRICOS

DE REGISTROS

OBTENCIÓN DE HISTOGRAMAS Y

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

OBTENCIÓN DE LÍMITES CRÍTICOS

DE PROCESO

OBTENCIÓN DE CAPACIDAD DE

PROCESO

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

ESTUDIO DE TIEMPOS,

MOVIMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN

SIMULACIÓN DE RESULTADOS

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

DE CONCEPTOS DE PRODUCCIÓN

ESBELTA

EVALUACIÓN DE LA LÍNEA

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9

CAPÍTULO 2

2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

2.1 Situación Actual de la Línea.

Actualmente la línea produce un promedio diario de 1200 cajas de

48 unidades y el proceso dura alrededor de 10 horas.

Cuenta con un aproximado de 43 personas, distribuidas a lo largo

del proceso.

Materia Prima.

La especie utilizada para el producto es la Opisthonema spp,

comúnmente conocida como “pinchagua”. Esta es una especie

pelágica que se distribuye en cardúmenes pequeños a lo largo de

toda la costa del Ecuador.

El tamaño varía según la zona donde habite, siendo un rango

aproximado entre 10 a 30 cm, esto se relaciona directamente con la

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10

edad, razón por la cual lo ideal es capturar especies grandes que

han cumplido su edad reproductiva.

En la figura 2.1 se aprecia la distribución de la especie en mención a

lo largo de la costa ecuatoriana. Los puntos de color celeste

muestran los lugares en donde se presentaron mayores capturas en

el 2008, siendo los más representativos la provincia de Manabí

entre la Isla de la Plata y la Isla Salango y en el Golfo de Guayaquil,

al oeste de la Isla Puná [1].

Descripción del producto.

Enlatados de sardinas en salsa de tomate presentación oval, cuyo

contenido neto es de 425 g, es el producto que se procesa en ésta

línea.

Los ingredientes para la preparación de este alimento listo para el

consumo son: sardinas, salsa de tomate, agua y sal. Se le adiciona

un espesante artificial (carboximetilcelulosa) para mejorar la textura

de la salsa.

Como se observa en la tabla 1 a continuación es fuente importante

de proteínas y aporta en pocas cantidades de grasas totales y

carbohidratos.

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11

TABLA 1

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE SARDINAS EN SALSA DE

TOMATE EN AS

Composición por 85 g de porción comestible

Cantidad Unidad

Energía 100 Calorías.

Proteína 17 g.

Grasa Total 3 g.

Carbohidratos Totales 1 g.

Fuente: Tabla de Información Nutricional de la etiqueta del producto.

La garantía de inocuidad de este producto, se asegura mediante

controles estrictos durante su procesamiento, especialmente en las

etapas de recepción, sellado y esterilizado.

El consumidor deberá almacenar el producto en un lugar fresco,

seco y a temperatura ambiente. En las condiciones expuestas, la

vida útil de esta conserva es de 4 años.

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12

FIGURA 2.1 ZONAS DE PESCA REGISTRADA DURANTE EL 2008 PARA PINCHAGUA (O. SPP.)

Fuente: M. Prado, La pesquería de peces pelágicos pequeños en Ecuador

durante 2008, 2008.

Proceso de elaboración

El proceso realizado en esta línea es semi-industrial, cuenta con un

gran número de obreros en combinación de maquinaria de

capacidad media. El proceso resumido se presenta en el siguiente

diagrama de flujo de la figura 2.2.

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13

FIGURA 2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO MODIFICADO DEL MANUAL HACCP DE LA EMPRESA (2011)

°T:<4.4°C

°T:<4.4°C °T:<4.4°C

°T: 80°C t: 30 min

°T: 80°C

°T: 120°C t: 110min

PREPARACIÓN DE

SALSA

RECEPCIÓN

LAVADO

ENVASADO MANUAL

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO

VOLTEO 1

COCCIÓN

VOLTEO 2

DOSIFICACIÓN LÍQUIDO DE

COBERTURA

SELLADO

LAVADO DE ENVASES

ESTERILIZACIÓN

ENFRIAMIENTO

LIMPIEZA – ETIQUETADO

ENCARTONADO

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

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14

Recepción.

Es el punto de partida del proceso y una etapa relevante, en ésta se

determina la calidad, inocuidad y salubridad de la materia prima

principal.

El peligro a ser controlado y monitoreado es el contenido de

histamina, compuesto químico producto de la descarboxilación del

aminoácido L-histidina, reacción catalizada por la enzima histidina

descarboxilasa presente en algunos microorganismos.

Las reacciones generadas por el consumo de pescados con alto

contenido de histamina, es en la actualidad un problema grave que

afecta a la salud pública. Los síntomas provocados por la ingestión

de producto con niveles riesgosos de este compuesto químico son:

náuseas, vómito, disfagia, dolor de cabeza, enrojecimiento facial,

urticaria, sensación de ardor en el tórax, hinchazón de los labios,

shock anafiláctico.

Es por esto que uno de los controles más importantes en esta etapa

es la cuantificación del contenido de histamina. Así también, se

realizan controles de temperaturas, análisis organoléptico y análisis

físico-químico.

Page 31: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

15

El límite crítico de contenido de histamina es <50ppm., la

temperatura ideal que se debe mantener para disminuir el riesgo de

aumento de niveles del compuesto en mención es <4.4°C., el

porcentaje de descomposición determinado por evaluación sensorial

de un muestreo de 118 pescados debe ser menor a 2,5% [2].

Almacenamiento Refrigerado.

El objetivo del almacenamiento refrigerado es mantener la

temperatura del producto por debajo de 4.4°C. en cámaras de

refrigeración de capacidad aproximada de 40 toneladas de

producto.

Lavado.

En esta etapa el pescado se dispone en tolvas con salmuera a una

concentración de 18° Baume. El propósito de esto, a más de

eliminar impurezas que pudo haber adquirido la materia prima en la

manipulación, es proporcionar una textura y brillo agradable.

Envasado.

El envasado es netamente manual, se realiza en una tolva de

lavado, de donde las obreras obtienen el pescado para llenar las

latas provenientes de una línea de abastecimiento de envase. Las

Page 32: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

16

latas listas para la siguiente etapa pasan por una banda

transportadora.

Es importante saber que en el desarrollo de este trabajo, se hará

referencia a las encargadas de realizar el trabajo de esta etapa

como “empacadoras”, “envasadoras” o “llenadoras”.

Volteo 1.

Las latas procedentes de la banda transportadora llegan a un

sistema de volteo en donde se realiza esta operación, de tal manera

que en una parrilla las latas con contenido queden en posición

invertida, con la finalidad de que en el cocinador por efectos propios

de este proceso, drenen todos los líquidos generados.

Cocción.

Se realiza en un cocinador continuo a una temperatura de 80°C., el

producto ingresado permanece sometido a esta temperatura por un

tiempo aproximado de 30 minutos.

Volteo 2-

Se procede a poner en posición original las latas para que se

adicione el líquido de cobertura.

Page 33: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

17

Dosificación de Líquido de Cobertura.

La salsa de tomate se prepara en marmitas de capacidad de 100

litros, de donde se obtiene el líquido de cobertura del producto que

debe alcanzar una temperatura mínima de 75°C. y una

concentración de 10°Brix.

Por medio de bombas y tuberías el líquido llega al dispositivo de

dosificación de cascada y consecuentemente se añade al producto.

Sellado.

Esta operación es realizada por las máquinas cerradoras, las cuales

son las encargadas de hacer el doble cierre en la lata. Es un punto

importante puesto que aquí se crea la barrera contra la

contaminación externa del producto.

Lavado de Envases.

Una vez obtenido el cierre, para alcanzar altos estándares de

calidad en presentación, los envases pasan por una etapa de lavado

para quitar el exceso de salsa, producto de las operaciones propias

del proceso.

Page 34: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

18

Esterilización.

Juega un rol muy importante en la inocuidad del producto, se realiza

en autoclaves discontinuos a vapor. La temperatura alcanzada es

de 120°C por un tiempo de 110 minutos.

El microorganismo pertinente que se busca destruir en esta etapa

es el Clostridium botulinum, el cual sobrevive a altas temperaturas

puesto que es formador de esporas, es por esto, que esta etapa es

vital para obtener un producto apto para el consumo humano.

Después de este proceso térmico, el producto es transportado a un

área de enfriamiento en donde la temperatura desciende hasta

temperatura ambiente.

Limpieza y etiquetado

Un último proceso de limpieza en seco es realizado en esta etapa

cuidando siempre la presentación de producto.

Luego de esto se procede a etiquetar manualmente, se disponen en

cajas de 48 unidades y se ubican en pallets.

Almacenamiento y distribución

Una vez listo el producto se almacena en bodegas a temperatura

ambiente y con buena ventilación.

Page 35: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

19

La distribución es el punto final de este proceso, se realiza en

contenedores donde se mantiene una excelente limpieza, la

temperatura debe ser ambiente.

2.2 Identificación de Etapas con Problemas Críticos

Para conocer las etapas con problemas críticos, se llevo a cabo una

evaluación. Se obtuvo información del historial de datos de los

controles respectivos en cada área para determinar por medio de

gráficos de línea, una idea general que guíe hacia las etapas con

problemas mediante la comparación de los límites establecidos y los

resultados obtenidos en el pasado.

Así mismo se usó información relevante que muestre que la etapa

analizada tiene problemas.

Recepción.

Los controles llevados a cabo en este punto son temperatura y

concentración de histamina. A continuación se muestran las figuras

2.3 y 2.4 con sus correspondientes análisis.

Page 36: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

20

0

10

20

30

40

50

60

1 18

35

52

69

86

103

120

137

154

171

188

Niv

eles

de

con

cen

trac

ión

his

tam

ina

(pp

m)

Tomas realizadas

Niveles de concentración de histamina - materia prima

Tomas aleatoreas de registros

Límite legal

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 2.3 COMPARACIÓN CON LÍMITES ESTABLECIDOS PARA CONCENTRACIÓN DE HISTAMINA EN LA ETAPA DE

RECEPCIÓN

El límite establecido para los niveles de histamina es 50 ppm,

establecido por la máxima entidad norteamericana reguladora en lo

que respecta a alimentos (FDA, 2011).

El gráfico de líneas muestra que los valores obtenidos en meses

anteriores están muy por debajo del límite, no llegando a sobrepasar

los 20 ppm.

La temperatura, es otro control llevado a cabo en este punto, la

figura 2.4 dará información comparativa con los límites establecidos.

Page 37: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

21

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Tem

pe

ratu

ra °

C

Tomas aleatoreas

Temperatura Materia Prima - Recepción

Tomas aleatoreas temperaturas °C

Límite legal

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 2.4 COMPARACIÓN CON LÍMITES ESTABLECIDOS PARA TEMPERATURA DE MATERIA PRIMA EN LA ETAPA DE

RECEPCIÓN

El límite legal establecido por la FDA es 4,4°C., como se observa en

la gráfica de líneas ninguno de los puntos excede este valor, lo cual

es lógico ya que según la norma si los valores exceden este límite el

lote deberá ser rechazado inmediatamente, razón por la cual no se

encontrarán valores superando el límite.

Almacenamiento en Refrigeración.

Se controla la temperatura de la cámara y la temperatura del

producto en la cámara.

Page 38: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

22

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5 Te

mp

erat

ura

°C

Tomas aleatoreas

Temperatura de materia prima en cámaras de refrigeración

Tomas aleatoreas temperaturas °C

Limite legal

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 2.5 COMPARACIÓN CON LÍMITES ESTABLECIDOS PARA TEMPERATURA DE MATERIA PRIMA EN LA ETAPA DE

ALMACENAMIENTO

La figura 2.5 muestra con la línea horizontal el límite establecido

(4,4°C), se ve que los datos están dentro de éste.

La temperatura ideal que se requiere en las cámaras para mantener

el producto a temperaturas óptimas es menor a 0°C, en la figura 2.6

se observa que los valores están dentro del límite.

Page 39: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

23

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1 Te

mp

era

tura

°C

Tomas aleatoreas

Temperaturas de Cámaras de Refrigeración

Tomas aleatoras temperatura °C

Límite Superior

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 2.6 TEMPERATURAS DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN

Lavado.

La temperatura del producto en tolva es un control fundamental, ya

que se debe mantener la cadena de frío para evitar el incremento de

niveles de histamina.

La figura 2.7 muestra el comportamiento de las temperaturas de

tomas al azar del historial de tres meses de registros.

Page 40: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

24

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Tem

pe

ratu

ra °

C

Tomas aleatoreas

Temperatura de pescado en tolva

Tomas aleatorias temperaturas °C

Límite Legal

300

320

340

360

380

400

1

18

35

52

69

86

103

120

137

154

171

188

Pes

os

(g)

Tomas aleatoreas

Pesos de envasado

Tomas aleatoreas

Límite inferior

Límite superior

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 2.7 TEMPERATURAS DE PESCADO EN TOLVA

Se observa que todas las tomas se encuentran por debajo de la

línea horizontal que representa el límite establecido.

Envasado

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 2.8 PESOS EN ETAPA DE ENVASADO

Page 41: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

25

79,8

80

80,2

80,4

80,6

80,8

1

18

35

52

69

86

103

120

137

154

171

188

Tem

per

atu

ra °

C

Tomas aleatoreas

Temperatura de cocción

Tomas aleatoreas °C

La figura 2.8 muestra claramente que esta etapa tiene problemas,

existen variaciones apreciables tanto por encima como por debajo

de los límites establecidos que es 350 – 360 g. Hay que aclarar que

los análisis realizados en esta sección tienen como objetivo

estructurar una idea general de las etapas que tienden a tener

problemas, puesto que las mediciones estadísticas deben ser

objetivas y se quiere conocer qué se va a medir, aún no se concluirá

nada específico acerca de la etapa, pero si se considera como

etapa con un problema crítico.

Cocción

Esta etapa no presenta problemas significativos puesto que no tiene

variaciones importantes de temperatura como se ve en la figura 2.9.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 2.9 TEMPERATURA DE COCCIÓN

Page 42: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

26

74

76

78

80

82

84

86

1

17

33

49

65

81

97

113

129

145

161

177

193

Tem

per

atu

ra °

C

Tomas aleatoreas

Temperatura de líquido de cobertura

Tomas aleatoreas temperatura °C

Límite inferior

Límite superior

La temperatura que se debe alcanzar es de 80°C +/- 1°C, se

observa que los rangos de fluctuaciones están dentro de lo ideal.

Dosificación del líquido de cobertura

Realizando un análisis de datos se obtuvo la gráfica a continuación

(Fig. 2.10), que muestra que los valores están dentro de los límites

para garantizar la inocuidad del alimento.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 2.10 TEMPERATURA DE LÍQUIDO DE COBERTURA

Sellado

El criterio para calificar ésta etapa será el historial de fallos de

máquinas. Analizando esto, se evidenció que existen muchas paras

en la línea debido a averías durante la producción.

Page 43: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

27

Existen dos máquinas cerradoras en la línea, en la tabla a

continuación se expone el tiempo promedio de paros por fallos de

máquinas en un día y los motivos más frecuentes.

TABLA 2

RESUMEN DE TIEMPOS Y MOTIVOS DE AVERÍAS DE

MÁQUINAS CERRADORAS

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

Esterilización

Esta etapa es muy estable puesto que es un punto crítico de control

casi nunca puede fallar.

En las figuras 2.11, 2.12, 2.13 está representado el comportamiento

de las temperaturas de las autoclaves, en donde según los estudios

de penetración de calor la temperatura debe ser 120 ° C, puede ser

más pero no menos.

Máquina

Tiempo promedio de paras al día.

(min)

Motivos más frecuentes

A 48

Atascamiento por pescado, pulido de rodamientos, daño de la máquina clinchadora, ruptura de resortes, avería de la leva.

B

58 Atascamiento por pescado, ruptura de resorte, avería de máquina clinchadora, calibración de mandril, pulido de rodamientos.

Page 44: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

28

119,6

119,8

120

120,2

120,4

120,6

1 21

41

61

81

101

121

141

161

181

Tem

per

atu

ra °

C

Tomas aleatoreas

Temperaturas Autoclave 1

Tomas aleatoreas temperatura °C

119,6

119,8

120

120,2

120,4

120,6

120,8

1

20

39

58

77

96

115

134

153

172

191

Tem

per

atu

ra °

C

Tomas aleatoreas

Temperatura Autoclave 2

Tomas aleatoreas °C

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 2.11 COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURAS DE AUTOCLAVE 1

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 2.12 COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURAS DE AUTOCLAVE 2

Page 45: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

29

119,7 119,8 119,9

120 120,1 120,2 120,3 120,4 120,5 120,6 120,7

1

18

35

52

69

86

103

120

137

154

171

188

Tem

pe

ratu

ra °

C

Tomas aleatoreas

Temperatura autoclave 3

Tomas aleatoreas °C

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 2.13 COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURAS DE AUTOCLAVE 3

Se observa en las figuras anteriores que las temperaturas no

fluctúan significativamente. Mantienen un comportamiento casi

constante.

Enfriamiento/ Limpieza y etiquetado/ Almacenamiento y

distribución

No presentan problemas significativos. La observación que se

puede realizar es que en el área de limpieza y etiquetado existe

mucho desorden.

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30

Por medio de las figuras mostradas en este segmento se concluye

que las etapas que presentan problemas evidentes son las etapas

de envasado y sellado.

Análisis de causa-raíz de las etapas críticas

Se realizó un estudio de causa-raíz de los problemas en las etapas

mencionadas por medio de diagramas de espina de pescado y

análisis de 5 por qué.

Etapa de envasado

Se concluyó que el método, la mano de obra y la materia prima son

la causa del problema. (Ver Anexo A).

El método de envasado es manual y el peso se establece al tanteo

por lo cual es una de las principales causas por las que la etapa

tenga problemas, existe mucha variabilidad y así mismo el método

de control no es riguroso ya que se realiza cada dos horas.

Las envasadoras pasan alrededor de 9 horas paradas llenando

latas, por lo cual se convierte en un trabajo monótono y para efectos

de practicidad y de agilitar el trabajo, llenan por inercia y reduciendo

así su eficiencia transcurridas las horas.

La materia prima es irregular, la sardina viene en tamaños variados

dependiendo de la zona de donde provenga, actualmente no se

Page 47: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

31

realiza una clasificación estricta, tan sólo se separa pescado

“grande” de pescado “pequeño” y durante la jornada de trabajo las

envasadoras clasifican en la línea el pescado a conveniencia, pero

esto no es suficiente para que haya uniformidad.

Obtenidas las principales causas-raíces, se procede a hacer uso de

la herramienta de los “5 por qué” la cual ayudará a profundizar e

investigar causas más específicas aún.

Análisis de los “5 por qué”

Método de envasado

1. ¿Por qué existen variaciones en el peso si la cantidad de

pescados por lata es establecida al inicio de la jornada?

Porque en el transcurso de las dos horas de inspección pasan

latas con exceso de peso o pesos bajos.

2. ¿Por qué la inspección es cada dos horas?

Porque asi se estableció el proceso.

3. ¿Por qué se estableció así el proceso?

Porque si es más seguido se disminuye tiempo de producción.

4. ¿Por qué se disminuye tiempo de producción?

Page 48: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

32

Porque toma un promedio de 3 minutos por empacadora la

verificación de peso.

5. ¿Por qué toma un promedio de 3 minutos la verificación de

pesos por llenadora?

Solo existe una balanza para verificación.

Materia prima

1. ¿Por qué los tamaños y pesos en la sala de proceso de los

pescados es irregular?

Porque la pesca no tiene una etapa de clasificación.

2. ¿Por qué no hay un proceso de clasificación?

No se ha establecido esta etapa en el proceso.

3. ¿Por qué no se ha establecido esta etapa en el proceso?

Porque no se ha hecho un estudio de factibilidad de implementar

esta etapa.

4. ¿Por qué no se ha hecho un estudio?

La cultura de mejora continua recién se está estableciendo.

5. ¿Por qué recién se está estableciendo ésta cultura?

Recién se están planteando aspectos técnicos.

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33

Sellado

Existen averías frecuentes en las máquinas cerradoras, el diagrama

de espina de pescado reveló la principal causa del problema es que

los métodos de mantenimiento son ineficaces ya que se espera que

ocurra el daño para realizar la reparación. (Ver Anexo B)

Análisis de “5 por qué”

Etapa de sellado

1. ¿Por qué existen paras en las máquinas cerradoras?

Las máquinas se descalibran y existen paras por motivos

mayores como daño de guía de envases, daño de las platinas,

pulido de rulinas, pernos rotos, etc.

2. ¿Por qué existen estos daños repetidamente?

Porque se espera que ocurra un daño para proceder a la

reparación.

3. ¿Por qué se espera que ocurran los daños?

No existe un procedimiento o un cronograma de mantenimiento

de las máquinas. Se les da mantenimiento completo cuando

existen paras de la planta por motivo de vedas de materia prima.

Page 50: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

34

4. ¿Por qué sólo se hace una mantenimiento total en paras de

la planta?

Porque la planta trabaja continuamente y se piensa que parar

para dar mantenimiento es pérdida en producción.

5. ¿Por qué no hay un cronograma de mantenimiento de

maquinas?

No existe un manual de mantenimiento preventivo total.

En resumen, las etapas identificadas con problemas críticos son el

envasado y sellado.

En el envasado una de las principales causas es la irregularidad de

la materia prima, el método de envasado e inspección de pesos.

En el sellado la principal causa es que no se realiza un

mantenimiento preventivo de las máquinas cerradoras.

2.3 Evaluación de Costos de Producción

Para ésta evaluación se realizó un análisis de reportes de costos de

producción desde enero hasta agosto del 2011, los meses de marzo

y septiembre no se toman en cuenta debido a que en estos meses

no existen producciones por motivo de veda de sardina.

Page 51: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

35

El costo total de los insumos utilizados en la línea de producción en

el periodo de tiempo mencionado es $440.000,00 con un volumen

de producción de 172000 cajas. A continuación se enlistan algunos

de insumos:

Aceite mineral grado alimenticio.

Insumos de limpieza.

Cloro.

Desengrasante.

Gas.

Goma.

Guantes.

Jabón yodado.

Agua.

Diesel.

Energía Eléctrica.

Transporte el personal.

Entre otros.

Page 52: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

36

$ - $ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00 $ 8.000,00

$ 10.000,00 $ 12.000,00 $ 14.000,00 $ 16.000,00

$

Mes

Costos de Insumos de Producción Periodo enero - agosto 2011

Series1

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 2.14 RESUMEN DE GASTOS MENSUALES

Se observa en la figura 2.14 que hay picos en febrero y agosto, esto

se debe a que las producciones en estos meses fueron mayores en

relación a los demás meses, llegando a un promedio de 28.000

cajas, siendo la media los otros meses 23000 cajas.

Los gastos más representativos fueron evidentes en el análisis de

los costos, estos son, energía eléctrica, diesel y mano de obra.

En las figuras 2.15 y 2.16 a continuación se verán los desembolsos

mensuales debido a estos rubros:

Page 53: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

37

$ - $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 3.000,00 $ 4.000,00 $ 5.000,00 $ 6.000,00 $ 7.000,00

$

Mes

Costo Diesel Periodo enero - agosto 2011

Series1

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 2.15 RESUMEN DE COSTOS MENSUALES DE DIESEL

Se observa al igual que la figura 2.14 que existe incremento en los

meses de febrero y agosto. Es notorio que en el mes de febrero las

producciones fueron 25.000 cajas en promedio, mientras que en

agosto fueron 30.000, sin embargo los costos por diesel fueron más

altos en febrero donde hubo menos producción que en agosto. Esto

podría decir que no existe un eficiente uso de este recurso.

Page 54: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

38

$ -

$ 500,00

$ 1.000,00

$ 1.500,00

$ 2.000,00

$ 2.500,00

$ 3.000,00

$ 3.500,00

$ 4.000,00

$

Mes

Costo Energía Eléctrica Periodo enero - agosto 2011

Series1

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 2.16 RESUMEN DE COSTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Se identifica la misma situación que la figura 2.15. Las tarifas de

electricidad se han mantuvieron a lo largo del periodo analizado por

lo cual se descarta esta opción.

Page 55: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

39

$ -

$ 10.000,00

$ 20.000,00

$ 30.000,00

$ 40.000,00

$ 50.000,00

$ 60.000,00 $

Mes

Costo del Mano de Obra Periodo enero - agosto 2011

Series1

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 2.17 RESUMEN DE COSTO MENSUAL POR MANO DE OBRA

En el mes de agosto existió un incremento justificado en el costo de

producción puesto que como se mencionó los volúmenes de

producción fueron altos en comparación con otros meses.

En orden decreciente se ordenaron los gastos de la siguiente

manera:

Page 56: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

40

TABLA 3

CUADRO DE RUBROS IMPORTANTES EN EL PERIODO DE

ENERO A AGOSTO 2011

RUBRO

COSTO

Mano de Obra $293.030,83

Diesel $33.260

Energía Eléctrica $20.263,55

TOTAL $346.554,38

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

Relacionando los costos de los rubros en mención con la

producción, la tasa unitaria es $0,19/caja para el diesel, $0,11/caja

para energía eléctrica, $1,70/caja en mano de obra. En general el

costo unitario de los tres rubros más representativos es $2,55/ caja.

Page 57: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

41

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 100.000,00

$ 150.000,00

$ 200.000,00

$ 250.000,00

$ 300.000,00

$ 350.000,00

Co

sto

($)

Rubros

Rubros representativos de producción

Mano de Obra

Diesel

Energía Eléctrica

Gráficamente la tabla 3 se ve de la siguiente manera (Fig 2.18):

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 2.18 DISTRIBUCIÓN DE RUBROS REPRESENTATIVOS

Estos tres rubros representan el 89,62% de los costos totales de los

insumos utilizados en la línea de producción de enlatados sardinas.

Page 58: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

42

CAPÍTULO 3

3. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE PROCESO

En este capítulo se realizará un estudio estadístico de las etapas con

problemas que se identificaron en el capítulo anterior. Para el efecto se

utilizó el software estadístico STATGAPHICS centurión XV, con el cual

se establecieron histogramas, límites, capacidad de proceso, entre otros.

3.1 Obtención de Histogramas y Medidas de Dispersión de Etapas

con Problemas Identificados.

Etapa de Envasado.

Se tomó el historial de tres meses de datos de pesos de envasado

registrados.

La metodología establecida para registrar los datos es cada dos

horas y se toman 10 datos en general de diferentes obreras

empacadoras.

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43

Mediante Statgraphics centurión XV se obtuvieron los histogramas

de distribución y las medidas de dispersión.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 3.1 HISTOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PESOS DE ENVASADO

El histograma de la figura 3.1 muestra la distribución de los datos

que están siendo analizados. Los datos más frecuentes están

ubicados aproximadamente entre 350 y 370 g.

La media obtenida es 358 g, el rango en que debería estar los

pesos para un efectivo envasado es entre 350 y 360 g, lo cual

quiere decir que la media óptima sería 355 g, comparando los dos

datos, se concluye que el proceso tiende hacia el sobrellenado.

La desviación estándar que se obtuvo fue 10,01, lo que indica que

existe una variabilidad considerable dentro del grupo de datos.

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44

Etapa de sellado

En esta etapa existen dos máquinas cerradoras que realizan el

proceso de sellado, se evidenció en el capítulo 2 que el proceso

tiene varias paradas al día a causa de daños en estas máquinas,

por lo cual se estudió este proceso.

Para efectos de desarrollo de este capítulo se nombra a las

máquinas, máquina A y máquina B. Se consideraron cinco

parámetros que son los que indican si el sellado se ha realizado en

forma satisfactoria, estos son: altura, espesor, gancho de cuerpo,

gancho de tapa y traslape, estas medidas se expresarán en

unidades de milésimas de pulgadas las cuales en este trabajo se

abreviarán como "mmpulg”.

Máquina A

El histograma de la figura 3.2 a) muestra la distribución de los datos

de altura de la máquina A, se observa que los datos que se han

presentado con mayor frecuencia están entre 118 y 120 mmpulg.

Se puede considerar que presenta una distribución normal.

La media que se obtuvo por medio del programa estadístico en uso

fue 120 mmpulg, las medidas ideales según las especificaciones del

proveedor son el rango entre 120 y 130 mmpulg, cuya media sería

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45

125 mmpulg. Comparando la media actual de la etapa y la media

ideal, se ve que el proceso de sellado en la máquina “A” en la

altura, tiende a tener medidas menores de las recomendadas. Sin

embargo, no se concluye que ésta etapa está en descontrol ya que

obteniendo las medidas actuales se puede conseguir un excelente

cierre, todo depende de las condiciones de la maquinaria, es por

esto que se ahondará más en el análisis de las demás medidas en

cuestión.

La desviación estándar obtenida es 3,5 mmpulg, es decir, la

variación de los datos respecto a la media es algo amplia.

En la figura 3.2 b) se ve el histograma para espesor de la máquina

A, se observa una distribución desordenada de datos en donde la

mayor concentración de ellos se encuentra en 47 mmpulg. Las

referencias dicen que las medidas en este parámetro idealmente

deben fluctuar entre 46 y 52 mmpulg, siendo la media 49. La media

del proceso actual es 48, se concluye que el proceso tiende a

medidas inferiores.

La desviación estándar encontrada es de 1,69 mmpulg, quiere decir

que no existe mucha variación de los datos con respecto a la media.

Se aprecia en la figura 3.2 c) el histograma de gancho de cuerpo de

la máquina A, una distribución amplia de datos, en donde los más

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46

frecuentes se encuentran entre 84 y 86 mmpulg aproximadamente.

La media es 82 mmpulg. Lo recomendado por el proveedor de

envases es que las medidas de este parámetro varíen en el rango

de 75 a 85 mmpulg, siendo la media ideal de 80.

Este parámetro tiende a medidas mayores.

La desviación estándar es 3,74 lo cual indica que los datos distan

de manera considerable con respecto a su media.

La distribución del histograma de la figura 3.2 d) correspondiente a

medidas de gancho de tapa de la máquina A, está desordenada lo

que informa que este proceso es inestable. La mayoría de los datos

frecuentan entre los valores de 79 y 81 mmpulg.

La media del este proceso es 79 mmpulg; la media ideal sería 80

mmpulg, por lo que se concluye que el proceso está cercano a lo

óptimo sin embargo tiende a medidas inferiores y es inestable.

La variación de datos con respecto a la media está dada por la

desviación estándar cuyo valor es 3,9 existe una amplia variación.

Por la apariencia del histograma de la figura 3.2 e) (medidas de

traslape, máquina A) se dice que el proceso tiende hacia medidas

bajas. La media que se obtuvo fue 49 mmpulg, la media teórica es

50 con lo cual la conclusión al inicio del párrafo es acertada, sin

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47

embargo no se aprecia una variación importante entre las medias

en comparación.

La desviación estándar es 4,96 lo que muestra que los datos tienen

una variación importante con respecto a la media experimental.

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48

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 3.2 HISTOGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PARÁMETROS DE SELLADO DE LA MÁQUINA “A”

Page 65: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

49

Máquina B

En la figura 3.3 a) que pertenece al histograma de distribución de la

medida de altura de la máquina B se identifica una distribución

ordenada, con una concentración de datos en el rango de 122 a

124 mmpulg.

La media teórica es 125, mientras que en el proceso la media que

se obtuvo es 121 mmpulg, se ve que en este caso también las

medidas tienen tendencia a valores inferiores de lo recomendado.

La desviación estándar es 3,40 mmpulg, esto indica la variación de

los datos referente a la media del proceso.

La figura 3.3 b) muestra el histograma de distribución de los datos

de espesor de la máquina “B”. Se observa una alta frecuencia de

todos los datos, sin embargo sobresale el valor de 40 mmpulg. La

media que se obtuvo para este proceso es 48 mmpulg, es decir, los

datos más frecuentes están a una mmpulg de la media.

La desviación estándar 1,6 mmpulg indica que los datos no

presentan una variación considerable y que están cerca de la

media.

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50

El histograma de la figura 3.3 c) muestra la distribución de los datos

tomados para el estudio de las medidas de gancho de cuerpo de la

máquina B. Existe variabilidad no tan notoria en las frecuencias, y

los datos más frecuentes están en el rango de 80 – 81 mmpulg

aproximadamente.

La media es 84 mmpulg, la desviación estándar 2,90.

Se nota por medio de la figura 3.3 d) que el proceso tiende hacia la

derecha, es decir, hacia medidas mayores. Se tiene un grupo de

datos aislados que puede haber sido causa del manejo interno de

los datos en el programa.

La media obtenida es 84, con una desviación estándar de 3,99

mmpulg lo cual indica el grado de variabilidad de los datos con

respecto a la media.

La figura 3.3 e) muestra el histograma de distribución de las

medidas de traslape de la máquina “B”, se observa un proceso

centrado cuya mayor frecuencia de datos está en el rango de 51 a

54 mmpulg. La media obtenida es 54 mmpulg, la media de los datos

recomendados es 50, con lo cual se concluye que el proceso tiende

hacia medidas mayores.

La desviación estándar obtenida es 4,6 con lo que se dice que los

datos tienen una amplia variación respecto a la media.

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51

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 3.3 HISTOGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PARÁMETROS DE SELLADO DE LA MÁQUINA “B”

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52

3.2 Establecimiento de Límites de Proceso

En esta sección se obtendrán los límites que el proceso puede

tolerar según el comportamiento actual y de manera general se

determinará si el proceso es capaz o no de cumplir con las

especificaciones de proceso.

Envasado

Se utilizaron los mismo datos que la sección anterior, gracias al

software estadístico se obtuvieron de manera gráfica los límites que

estamos buscando establecer.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 3.4 LÍMITES DE PROCESO DE ETAPA DE ENVASADO

Page 69: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

53

La figura 3.4 muestra los límites de tolerancia normal, es decir, que

por las condiciones actuales del proceso los límites que se pueden

tolerar son entre 331 y 384 g., se puede decir con 95% de

confiabilidad que el 99% de los datos están dentro de este rango.

Las especificaciones son entre 350 y 360 g. con lo cual de manera

general se concluye que el proceso no es capaz de cumplir con las

especificaciones.

Máquina A

En la figura 3.5 a) se aprecian los límites del proceso para medidas

de altura en donde se asegura con el 95% de confiabilidad que el

99% de los datos se encuentran dentro son: 110 y 129 mmpulg.

Los límites recomendados por el proveedor son 120 y 130 por lo

que se concluye de manera general que el proceso no es capaz de

cumplir con el límite inferior, caso contrario pasa con el límite

superior.

La figura 3.5 b) muestra los límites para las medidas de espesor. El

límite inferior del proceso es 44 y el superior 53. Los límites

recomendados son 46 y 52, el proceso no es capaz de cumplir con

las medidas recomendadas del límite inferior, mientras que en el

límite superior sí.

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54

Entre 44 y 53 mm. pulg. se asegura que el 99% de los datos se

encuentran en este rango, con un porcentaje de confiabilidad de

95%.

Los límites en donde el 99% de los datos se encuentran teniendo

un porcentaje de confiabilidad de 95% de las medidas de gancho de

cuerpo (figura 3.5 c), son 72 y 92 mm.pulg. Las referencias de

límites de especificaciones son 75 y 85 por lo cual el proceso puede

cumplir con el límite superior, mas no con el inferior.

A pesar de que se puede cumplir límites superiores en muchos

casos, estos estudios son importantes ya que permiten tener el

referencial del estado actual del proceso y con eso saber que

ajustes y acciones correctivas tomar.

Se aprecia en la figura 3.5 d) los límites de proceso para gancho de

tapa de la máquina A que son 68 y 89 mm. pulg., comparándolos

con los límites de especificaciones, 70 y 90 mm. pulg., se concluye

que el proceso no es capaz de cumplir con el límite de

especificación inferior al contrario del límite superior.

Los límites de proceso para traslape de la máquina A, que se

obtuvieron por medio del programa estadístico Statgraphic se los

puede observar en la figura 3.5 e) que son 36 y 62 mmpulg.

Haciendo una comparación con los límites de especificaciones 40 y

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55

60 mmpulg, el límite inferior del proceso está por debajo del límite

inferior de especificaciones. En este caso se va a requerir de

acciones correctivas inmediatas para ajustar el proceso y que las

variaciones naturales estén dentro de lo establecido.

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56

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 3.5 LÍMITES DE TOLERANCIA DE MEDIDAS DE SELLADO DE LA MÁQUINA “A”

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57

Se aprecia en la figura 3.6 a) los límites de tolerancia del proceso

en medidas de altura para la máquina “B”. Siendo los límites

recomendados 120 y 130 mmpulg. Se identifica que el proceso no

es capaz de cumplir con el límite inferior y tiende a medidas

inferiores, por otro lado el límite superior que está décimas por

encima de las especificaciones, se puede decir que es un proceso

que requiere ajustes para llegar a medidas óptimas.

La figura 3.6 b) ilustra los límites de tolerancia de proceso de

espesor de la máquina B, obtenidos mediante el software

estadístico Statgraphic, el cual dice que entre 44 y 53 mmpulg. se

encuentran el 99% de los datos con un porcentaje de confiablidad

del 95%.

Los límites de especificaciones para éste parámetro es de 46 y 52

mmpulg, se concluye que en el límite inferior el proceso no es capaz

de cumplir con las especificaciones, sin embargo en el límite

superior sí.

La figura 3.6 c) muestra los límites de proceso de la máquina “B” en

las medidas de gancho de cuerpo. Con el 95% de confiabilidad

entre 76 y 92 micras se encuentran el 99% de los datos.

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58

Comparando los límites de especificaciones, los cuales son 75 y 85

mmpulg, se concluye que este proceso si es capaz de cumplir con

las especificaciones.

Los límites de especificaciones de gancho de tapa son 70 y 90

mmpulg. La figura 3.6 d) muestra los límites de tolerancia del

proceso en las medidas de gancho de tapa, se observa el límite

inferior 73 mmpulg y el límite superior 95 mmpulg. Haciendo una

comparación de límites de proceso y límite de especificaciones, se

concluye que el proceso es capaz de cumplir con lo especificado.

La figura 3.6 e) muestra gráficamente los límites de tolerancia de

proceso de traslape en donde el 99% de los datos están incluidos

con el 95% de confiabilidad.

Las especificaciones dicen que las medidas recomendadas para un

óptimo traslape son 40 y 60 mmpulg, los límites del proceso son 41

y 67 mmpulg, con esto se concluye que el proceso es capaz de

cumplir con especificaciones.

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59

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 3.6 LÍMITES DE TOLERANCIA DE MEDIDAS DE SELLADO DE LA MÁQUINA “B”

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60

3.3 Establecimiento de Capacidad de Proceso de Etapas Críticas.

La capacidad de proceso indica si el proceso es capaz o no de

cumplir con las especificaciones dadas. Para determinar lo

mencionado se tienen dos valores, Cp y Cpk.

El valor de Cp proporciona información de si el proceso es o no

capaz, asumiendo que está centrado.

La tabla 4 mostrada a continuación expone los valores de referencia

para conclusiones de los valores de Cp.

TABLA 4

VALORES DE REFERENCIA DE CAPACIDAD DE PROCESO

Fuente: Folleto PACAP, Seminario Taller AIB Internacional, (2011)

Cpk muestra el comportamiento del proceso con respecto a la

media. Los valores de Cpk indican el desplazamiento positivo o

negativo del proceso con respecto a su punto medio.

Valores guías de la capacidad

Conclusión

1,33 o mayor El proceso es satisfactorio

1,00 a 1,33 El proceso es capaz, pero marginalmente.

El proceso no soportará un cambio significativo.

1,00 o menor El proceso no es satisfactorio. O el proceso está fuera de especificaciones, o eso está a

punto de suceder.

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61

Etapa de envasado

Los resultados obtenidos gracias al software estadístico

Statgraphics se presentan en la siguiente tabla:

TABLA 5

VALORES DE CP Y CPK PARA LA ETAPA DE ENVASADO

Valores

Cp 0,166424

Cpk (superior) 0,063606

Cpk (inferior) 0,269243

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

El valor de Cp es menor a 1, lo cual revela que el proceso no es

satisfactorio.

Con este análisis también se conoce el porcentaje de producto que

está fuera de especificaciones, en este caso en el límite superior

existe 42,43%, mientras que en el límite inferior 20,96%, un total de

63,39% de producto fuera de especificaciones. Es evidente que el

proceso tiene problemas críticos.

La figura 3.7 muestra gráficamente el comportamiento del proceso

en términos de capacidad, también llamado capabilidad. Se

compara con los límites de especificaciones, en este caso LIE:

350g, LSE: 360g, en la figura están representados por las líneas

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62

verticales de color rojo. Las líneas de color violeta, representan los

límites de proceso, se nota que están fuera del rango de

especificaciones, con lo que se puede verificar visualmente que el

proceso no es satisfactorio.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 3.7 CAPACIDAD DE PROCESO DE ETAPA DE ENVASADO

Page 79: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

63

Etapa de sellado

Máquina “A”

La capacidad de proceso de la etapa de sellado se analizará con la

medida de traslape, puesto que ésta es la medida más importante

en el doble cierre, indica si el sellado ha sido llevado de manera

satisfactoria. La obtención del traslape, también conocido como

“overlap”, involucra las otras medidas analizadas anteriormente que

son altura, espesor, gancho de cuerpo y gancho de tapa.

En la figura 3.8 se observa la ilustración gráfica de la capacidad de

proceso de sellado de la máquina “A”. Existe producto fuera de

especificaciones recomendadas, las líneas verticales rojas

muestran los límites de especificaciones mientras que las líneas

violetas los límites de tolerancia del proceso.

Gráficamente se observa que el proceso no es satisfactorio (con

respecto a las recomendaciones), puesto que los límites de proceso

están por fuera de los límites de especificaciones, numéricamente

se comprueba esto con los valores de Cp y Cpk.

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64

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 3.8 CAPACIDAD DE PROCESO DE ETAPA DE SELLADO MEDIDA TRASLAPE MÁQUINA “A”

Cp es igual a 0,671535, menor a uno, lo cual verifica que el proceso

no es satisfactorio.

El producto fuera de especificaciones para el límite superior es

1,53% mientras que para el inferior 3,10%, haciendo un total de

4,62%. Estos valores son tolerables, además se toma en cuenta

que los límites de especificaciones que da el proveedor son guías

de valores óptimos que han obtenido en pruebas internas con su

maquinaria, sin embargo este estudio da la ventaja de saber en qué

punto específico se deben hacer ajustes para reducir al mínimo los

errores.

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65

Máquina B

Así como en la máquina A el valor que se analizará es el traslape,

en la figura 3.9 se observa gráficamente el comportamiento de la

etapa.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011).

FIGURA 3.9 CAPACIDAD DE PROCESO DE ETAPA DE SELLADO MEDIDA TRASLAPE MÁQUINA “B”

El límite de tolerancia de proceso inferior está dentro del límite

inferior de especificaciones, lo cual indica que es capaz de cumplir,

sin embargo no ocurre esto en el límite superior.

El valor de Cp para ésta etapa es 0,713259, lo cual indica que el

proceso no es satisfactorio.

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66

El porcentaje de producto fuera de especificaciones en el límite

inferior es 0,10% mientras que en el superior es 11,35%, siendo un

total de 11,46%. La máquina B tiene un porcentaje más alto de

producto fuera de especificaciones que en la máquina “A”.

Todo esto también va relacionado al tiempo de vida operacional de

las máquinas, la máquina “A” tiene menos años en uso que la

máquina “B”, y esto influye en su eficiencia.

3.4 Gráficos de Control

Los gráficos de control son una comparación en el tiempo de los

parámetros de interés en el proceso.

Una de las ventajas de estos gráficos es prevenir errores y no

incurrir en fallas lo cual en términos económicos representa ahorros.

Envasado

Con el análisis que se realizó en las secciones anteriores de este

capítulo, se comprobó que efectivamente ésta es una etapa que

presenta problemas.

Esto último expuesto se refleja en los límites, los límites de

tolerancia de proceso son 331 y 384 g, mientras que los límites de

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67

especificaciones son 350 y 360 g. Existe un margen de error

promedio de 20 g.

En el anexo A correspondiente al capítulo 2, está ilustrado el

diagrama de espina de pescado para la etapa de envasado en la

cual se identificó a los métodos de inspección, materia prima y

mano de obra como factores influyentes en los problemas de la

etapa en cuestión.

Haciendo un análisis de pérdidas monetarias para esta etapa,

expuesto en la figura 3.10, se determina que al año la empresa

estaría perdiendo $24400 por los problemas antes mencionados.

Fuente: Plantilla tomada del seminario taller PACAP, AIB Internacional, (2011).

FIGURA 3.10 CUADRO DE PÉRDIDAS MONETARIAS EN ETAPA DE ENVASADO

Producto:

Parámetro Valor Unidad

Costo Matera prima /kg 0,61 $/kg

Unidades producidas por día 57.600 latas

Cantidad Nominal de llenado 355,0 g

Días de produccción por año 230 días

Valor Medio de producción (X) 358,0 g

Sobre-llenado por lata: 3,0 g

Sobre-llenado por día 173 kg

Sobre-llenado por año 39.744 kg

Costo sobre-llenado por año (=Pérdida) 24.244 U$/Año

Sardina en salsa de tomate

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68

Al haber cuantificado las pérdidas, es menester proponer mejoras

para en un corto, mediano y largo plazo de tiempo generar ahorros

en la línea.

Respecto a la materia prima, se propone invertir en la compra de

una máquina clasificadora, con lo cual se facilitaría la operación de

esta etapa ya que habría mayor regularidad en los pesos.

El costo de una máquina clasificadora está alrededor de los $15000,

es una sola inversión y reduciría de manera significativa las

pérdidas anuales.

En cuanto a la monotonía y costumbrismo de las empacadoras, se

propone realizar un plan de rotación diario con el fin de que las

personas estén como mínimo 10 minutos realizando otra actividad,

de esta manera se disminuye el riesgo de incurrir en fallas por

monotonía, lo cual sin ninguna inversión monetaria va a representar

ahorro de costos.

Para el caso de las inspecciones se propone usar lo que ésta

sección trata, gráficos de control, estos permiten un monitoreo más

estricto de la etapa. Se propone tener un control de cada una de las

empacadoras y realizar la verificación cada hora.

Page 85: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

69

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 3.11 GRÁFICO DE CONTROL ESPECÍFICO PARA CADA EMPACADORA EN LA ETAPA DE ENVASADO

La figura 3.11 muestra un ejemplo del gráfico de control a llevar con

el software estadístico statgraphic, el cual ofrece practicidad y

tecnicismo, con tal sólo ingresar los datos se puede gozar de un

sinnúmero de beneficios para obtener información valiosa del

proceso. En este caso específico de la etapa de envasado.

La ventaja de llevar un gráfico de control en tiempo real permite

prevenir errores, si en una hora se identifica que la tendencia de

envasado está siendo hacia el descontrol, entonces se pondrá más

énfasis en la empacadora en cuestión para mantener los pesos

dentro del rango establecido.

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70

Sellado.

Los daños al momento de la jornada laboral de las máquinas son

uno de los problemas más relevantes en esta etapa. Las paras en la

línea suman un importante número de horas al día, lo cual

representa pérdidas económicas.

Haciendo un análisis económico, si el acumulado de tiempo de para

suma 1 hora, esto se traduce en 7800 latas que no fueron

procesadas, lo que es lo mismo 162,5 cajas, es decir, $325 de

pérdidas, un estimado de $5,4 por minuto de para, sin contar la hora

adicional que suma a la jornada laboral, que incurre en agotamiento

físico del personal y por ende baja de eficacia y efectividad.

Es por esta razón que se proponen dos mejoras. La primera crear

un manual de mantenimiento preventivo.

La segunda es crear gráficos de control para cada una de las

medidas de doble cierre que son revisadas cada dos horas, con el

fin de tener un control más estricto en tiempo real, y con eso

prevenir daños en el sellado.

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71

Elaborado por: Ana Barcia D.

FIGURA 3.12 GRÁFICO DE CONTROL PARA MEDIDAS DE DOBLE CIERRE EN LA ETAPA DE SELLADO

.

La figura 3.12 muestra un ejemplo de gráfico de control para la

etapa sellado, teniendo en cuenta los límites recomendados por el

proveedor, tiene un control más riguroso del proceso que apoyará a

conocer su comportamiento y a prevenir errores.

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72

CAPÍTULO 4

4. ESTUDIO DE TIEMPOS, DISTRIBUCIÓN Y MOVIMIENTOS

En este capítulo se estudiarán los tiempos, distribución y movimientos de

la línea de producción, con el fin de conocer la situación actual del

comportamiento del proceso y de esta manera realizar propuestas de

mejora para el aprovechamiento eficiente de los recursos involucrados.

Se realizaron mediciones y observaciones “in situ” y lo que se obtuvo se

presenta a continuación.

4.1 Estudios de Tiempos.

Con el estudio de tiempos se podrá saber el balance de la línea y

su eficiencia.

Para practicidad de análisis se dividirá el proceso en dos partes

generales, la primera está comprendida entre el envasado y el

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73

sellado y la segunda entre el esterilizado y el paletizado de las

cajas con producto terminado.

Análisis de Etapas de Envasado a Sellado

La primera parte del proceso a analizar contiene las actividades

que se muestran a continuación en la tabla 6.

TABLA 6

OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE APOYO

Operaciones Principales

A Envasado F Sellado B

B Volteo 1 G Llenado coche

línea A

C Cocción H Llenado coche

línea B

D Volteo 2A I Volteo 2B

E Sellado A

Actividades de apoyo

1 Provisión MP 2 Limpieza

3 Provisión envases

Elaborado por: Ana Barcia. (2011)

Se realizó una base de datos (ver Anexo C) de tasas de producción

de las estaciones establecidas de la siguiente manera ilustrada en

la tabla 7.

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74

TABLA 7

DEFINICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO

Estación 1

Estación 2 Estación 3

Operaciones

Operaciones Operaciones

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

Antes de continuar cabe recalcar que las etapas de recepción y

almacenamiento no han sido incluidas en el análisis puesto que

trabajan de manera independiente en la frecuencia que ingresen

lotes.

La metodología en la toma de datos fue establecer una tasa de

producción para cada estación, la tabla 8 a continuación muestra la

cantidad de latas promedio producida por cada estación en un

tiempo de 1 minuto.

Page 91: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

75

TABLA 8

TASA DE PRODUCCIÓN PROMEDIO EN LATAS DE

ESTACIONES DE TRABAJO EN 1 MINUTO

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

La estación 2, tiene una tasa de producción menor que las dos

estaciones restantes, por lo cual, en el proceso existe producto en

espera o también llamado WIP (Work In Process).

Esto representa un problema desde el punto de vista de producción

ya que la línea está desbalanceada, baja eficiencia, espacio

ocupado innecesariamente, pero, existe un problema más grave

viéndolo desde el punto de vista de inocuidad, puesto que las

condiciones para la MP en ese tiempo de espera no son adecuadas

por ende los peligros relacionados como los niveles de histamina

podrían alcanzar niveles riesgosos.

El ritmo de producción de la estación tres está marcado por las

máquinas, existe un cocinador y dos máquinas cerradoras, la

máquina A, genera 81 latas por minutos mientras que la B 55 latas

por minuto, tomando en cuenta un 88% de eficiencia.

Estación 1

Estación 2 Estación 3

136

100 136

Page 92: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

76

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Estación 1 Estación 2 Estación 3

# la

tas/

min

Estaciones de trabajo

Balance actual de la línea

La figura 4.1 muestra un gráfico de barras en donde se observa el

balance actual de la línea.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.1 BALANCE ACTUAL DE LA LÍNEA

La línea no está balanceada, puesto que como se mencionó

anteriormente la estación 2 cuenta con una tasa de producción

menor al resto de la línea, por ende esto disminuye su eficiencia, la

cual se obtuvo por medio de la fórmula establecida por Federic

Taylor (ec 1), la cual relaciona el tiempo de ciclo experimental con el

tiempo takt o ritmo de producción.

(ec 1)

Page 93: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

77

Donde:

Cexp= Ciclo experimental: suma de tiempos de cada estación.

tt= tiempo task.

n= número de estaciones.

Para obtener el tiempo task se cuenta con la ecuación 2, que dice:

(ec 2)

Para aplicar la fórmula de tiempo task, el tiempo disponible se

multiplica por 90%, que representa la eficiencia del personal, donde

el 10% restante se lo asigna a necesidades personales (3%),

desviaciones varias (3%) y fatiga (4%).

Entonces se tiene:

Tiempo disponible: 10 horas = 600min.

Unidades promedio producidas por día: 1200 cajas.

Ahora, el ciclo experimental se lo expresa en unidades de tiempo,

en la tabla 8 se muestra la tasa de producción de cada estación en

Page 94: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

78

un minuto, pues bien, se realizó una regla de tres con los valores

obtenidos para calcular el tiempo de cada operación para producir 1

caja de producto que contiene 48 latas, los resultados se muestran

en la tabla 9.

TABLA 9

TIEMPO DE PRODUCCIÓN EXPRESADO EN MINUTOS DE 1

CAJA DE PRODUCTO

Estación 1

Estación 2 Estación 3

0,35

0,48 0,35

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

Continuando con el cálculo de eficiencia:

Cexp = 0,35 + 0,48+ 0,35 = 1,18 min/caja

Los valores de referencia para concluir que tan eficiente está siendo

la línea son >0,80 eficiente, <0,80 deficiente.

(ec 3)

Page 95: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

79

Actualmente la línea cae en el rango de eficiente, sin embargo son

evidentes los problemas en la línea a los cuales se propondrán

mejoras.

Estudio de Tiempos de Provisión de Materia Prima.

En el Anexo D se podrá observar una tabla de datos de tiempos y

cantidades de materia prima que es arribada a la sala de proceso,

se puede notar que no existe una estandarización para esta

actividad, esto se maneja según el criterio de los operarios, lo cual

genera acumulación de materia prima innecesariamente, con la

consecuencia de que la temperatura suba a niveles riesgosos.

Lo mismo ocurre para la provisión de envases, si bien es cierto, en

este caso no existe riesgos altos de inocuidad, la acumulación de

materiales innecesariamente disminuye la eficiencia del proceso.

Análisis de Etapa de Esterilización

El tiempo total de esterilización por cada batch es 4 horas 45

minutos, existen 3 autoclaves horizontales discontinuos a vapor

utilizados para este producto. Dos autoclaves cuentan con

capacidad 100 cajas. Mientras que el último autoclave tiene

capacidad 200 cajas.

Page 96: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

80

El tiempo promedio de todo el proceso diario de esterilizado es de

15 horas desde que el primer coche ingresa al primer autoclave

hasta que el último coche sale.

Análisis de Etapas Comprendidas desde Limpieza hasta

Encartonado.

Una vez esterilizado el producto pasa a una sala de enfriamiento en

donde queda almacenado temporalmente toda la noche, para al día

siguiente proceder a la limpieza, etiquetado y encartonado.

La tabla 10 a continuación muestra los tiempos de las operaciones

K y L para producir 4 cajas de producto terminado.

Se estableció el tiempo para cuatro cajas puesto que existen cuatro

etiquetadoras, por lo que al momento de tomar tiempo de una caja,

se han formado paralelamente tres más.

TABLA 10

TIEMPO DE OPERACIONES ETIQUETADO Y ENCARTONADO

Operaciones Tiempo (seg)

K 94

L 80

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

Page 97: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

81

La etapa L es más rápida que K, lo que se traduciría que el

encartonado es más rápido que el etiquetado, sin embargo en la

práctica esto no se da, puesto que muchas veces el puesto L,

queda vacío por varias razones, la principal es falta de materiales a

tiempo o en el sitio, lo que repercute en el desarrollo fluido de esta

etapa,

otra causa es el agotamiento, a medida que se van armando los

pallets con producto terminado el encartonador va disminuyendo la

velocidad, todos estos factores conllevan a la acumulación de

producto en línea.

El paletizado toma 45 minutos en dejar listo un pallet de 18 cajas,

esta operación la realiza la misma persona que encartona.

4.2 Estudio de Distribución.

Distribución de las Etapas

El estudio de distribución proporcionará información de cómo están

ubicados los puestos de trabajos y cómo esto influye esto en el

desempeño de los obreros.

Page 98: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

82

La figura 4.2 muestra esquemáticamente la distribución de la línea

en estudio.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.2 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE ENLATADOS DE SARDINAS EN SALSA DE

TOMATE

Para comprender mejor la figura 4.2 en la tabla 11 se detalla la

simbología de la figura.

El proceso está distribuido continuamente, de tal manera el flujo

sigue una secuencia, como se aprecia en el plano 1 y 2.

13

2 3

5 1

4

6

1

1

7 10 8 9

12

Línea de producción sardinas enlatadas

presentación tinapa

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83

Elaborado por: Andrés Rodríguez C. (2011)

PLANO 1. DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DESDE RECEPCIÓN HASTA ESTERILIZADO

Page 100: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

84

Elaborado por: Andrés Rodríguez C. (2011)

PLANO 2. DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DESDE ESTERILIZADO HASTA ETIQUETADO

Page 101: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

85

TABLA 11

SIMBOLOGÍA DE ÁREAS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Simbología

Nombre de área

1 Entrada a sala de proceso.

2 Área de almacenamiento en frío.

3 Área de descarga de materia prima.

4 Sala de flujo de desperdicios.

5 al 10 Área de producción: Envasado, volteo 1,

cocción, volteo 2, sellado, lavado de latas.

11 Área de esterilización.

12 Área de limpieza y etiquetado.

13 Bodega de producto terminado.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

Se observa que no existe mayor inconveniente con la distribución

de las áreas, la línea de producción es lineal, una etapa en

secuencia de otra.

El área de fríos y descargas están conjuntas lo que permite tener

acceso directo y fácil entre ellas para realizar las labores de

almacenamiento una vez se haya procedido a descargar la materia

prima. Además el área de descarga y cámaras de frío, cuentan con

conexión a la sala de proceso, lo cual beneficia el tránsito de

materia prima.

Page 102: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

86

El área de desperdicio está aislada, lo cual es importante para

proteger contaminaciones del producto.

El área de esterilizado y limpieza y etiquetado se encuentran cerca,

permitiendo así, el flujo ininterrumpido de producto esterilizado.

La bodega de producto terminado queda aislada de la sala de

proceso, esto se debe a que no existe otro espacio físico alrededor

para almacenar los volúmenes de producto terminado que se

generan diariamente, además en el lugar donde está ubicada la

bodega existe espacio suficiente para realizar las operaciones de

embarques.

Es pertinente realizar un análisis más específico para el área de

etiquetado, ya que durante la evaluación in situ, se observó

desorden y aparentemente el espacio no está siendo utilizado

eficientemente.

Se ve en la figura 4.3 la distribución del área en mención, se

evidencia que existen acumulación de materiales, producto

terminado y coches de autoclaves obstaculizando el paso. Las

mesas de etiquetado están dispersas y probablemente esté

influyendo en el flujo normal de las actividades en esta área. Sin

duda ésta es un área en donde se trabajará para la sección de

mejoras.

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87

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.3 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LIMPIEZA Y ETIQUETADO

Distribución de personal dentro del proceso

El personal que labora en esta línea de producción está distribuido

de la manera descrita en la tabla 12.

Simbología

Codificado

Mesa etiquetado

Palets con

producto

terminado

Coches de

autoclave

Materiales e

insumos

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88

TABLA 12

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL EN LA LÍNEA

Ubicación/Etapa/Actividad

Número de personas

Envasado 17

Volteo 1 1

Operador de banda en envasado 1

Limpiador latas 1

Proveedor de envases 2

Proveedores de materia prima 2

Alimentador de cocinador 1

Volteo 2 – Máquina A 2

Volteo 2 – Máquina B 1

Inspección en línea A 2

Inspección en línea B 2

Operador máquina A 1

Operador máquina B 1

Cocheros línea A 2

Cocheros línea B 2

Operadores de autoclave 2

Etiquetadoras 2

Limpiadores 4

Encartonadores 1

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

4.3 Estudio de Movimientos

En esta sección se analizará etapa por etapa cuáles son los

movimientos que realiza cada trabajador con el fin de conocer el

grado de ergonometría que brindan los puestos de trabajo.

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89

Así también el flujo de movimiento que tienen los insumos y

materiales necesarios para la línea de producción.

a) Área de Frío.

Las actividades que desempeña el puesto de trabajo de esta área

es trasladar materia prima almacenada en kavetas desde las

cámaras de almacenamiento hasta la sala de producción, ayudado

por un transportador mecánico. El recorrido que debe realizar es

aproximadamente de 10 metros tanto de ida como de regreso.

Al día realiza aproximadamente 240 viajes, trasladando de ida

alrededor de 100Kg. Cabe recalcar que éste trabajo lo realizan dos

personas y adicionalmente vierten el contenido de las kavetas en la

tolva de lavado de donde las empacadoras obtienen la materia

prima para el envasado.

b) Área de Descarga de Materia Prima.

En esta área existen dos puestos de trabajos, el primero se encarga

de retirar la materia prima del transporte de los proveedores y

disponerla en kavetas para ser almacenadas. La herramientas que

se utilizan son palas de plástico.

Existe un problema en este punto, ya que la pala no es lo

suficientemente larga y cuando se está terminando de descargar el

Page 106: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL … · Figura 2.2 Diagrama de Flujo de Proceso ... Figura 4.5 Esquema de flujo de movimiento de producto y desperdicio

90

carro los operarios adoptan una posición no ergonométrica, la

espalda toma curvatura y el cuello se mantiene inclinado.

Esta actividad la realizan dos personas, la cantidad total al día de

trabajo está dada por la oferta del sector pesquero, se han llegado a

descargar hasta 18 carros en un día de diferente tonelaje, tomando

un promedio de 10 minutos por tonelada.

El otro puesto de trabajo en esta área es el pesador, es quien se

encarga de trasladar las kavetas hasta la báscula, un recorrido

alrededor de 2 metros, efectuada esta operación las kavetas se

trasladan ya sea hacia el área de fríos un recorrido de 5 metros, o

hacia el área de proceso.

Área de Producción.

c) Envasado.

Este puesto de trabajo no requiere mucho esfuerzo físico, sin

embargo tiende a la monotonía, los operarios en esta etapa pasan

de pie un promedio de 10 horas diarias restando la hora del

almuerzo. En el mismo lugar realizan un giro de aproximadamente

60° para coger envases vuelven a la posición original en donde de

una tolva adquieren el pescado que será llenado en las latas.

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91

Haciendo un cálculo general, cada empacadora envasa alrededor

de 3300 latas al día.

d) Volteo 1 y volteo 2.

La persona encargada de esto pasa de pie realizando la operación

de volteo, la cual consiste en manipular un dispositivo, lo cual no

requiere esfuerzo físico, sin embargo al igual que el envasado

tiende a la monotonía.

El volteador 1 gira un aproximado de 4800 parrillas que contienen 10

latas de sardinas.

En el volteo 2 la variante es que se distribuye en dos líneas para

selladoras diferentes, existen dos volteadores para la máquina A,

cada uno voltea alrededor de 1680 parrillas de 10 latas, mientras

que para la máquina B existe un solo volteador que gira alrededor

de 1440 parrillas de 10 latas cada uno.

e) Sellado

Para cada máquina selladora existe un operador, el cual está

pendiente de cualquier avería, mantiene su puesto en el mismo

lugar durante la jornada de trabajo, se mueve 50 centímetros

aproximadamente para dosificar tapas a la máquina.

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92

f) Esterilizado

En esta etapa existen tres operarios los cuales están monitoreando

constantemente, receptan los coches llenos de producto listo para

esta etapa, los cuales tienen un peso promedio de 5 kg, transportan

un estimado de 57 coches al día, tanto para ingresar a los

autoclaves, como para trasladarlos a la zona de enfriamiento que

son 15 metros.

g) Limpieza y Etiquetado.

Las personas encargadas de retirar las latas de los coches lo

realizan manualmente, la ergonometría de este puesto de trabajo es

deficiente, puesto que a medida que el coche se va vaciando, el

cuerpo se empieza a curvar para poder alcanzar las últimas latas,

muchas veces para aminorar la incomodidad se viran los coches, la

persona se sienta y sigue con su labor, adicionalmente al sacarlas

les da una limpieza en seco.

Las etiquetadoras pasan paradas una jornada de alrededor de 8

horas, realizando la operación.

Los encartonadores colectan las latas ya etiquetadas en cartones

con capacidad de 48 latas, van apilando manualmente las cajas, lo

cual requiere mucho esfuerzo físico.

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93

h) Almacenamiento de Producto Terminado.

Para transportar el producto terminado hacia las bodegas, se utiliza

un carro interno, el flujo depende de la disponibilidad del

montacargas ya que existe uno sólo en esta planta, la mayoría de

veces el producto se acumula en el área de etiquetado dificultando

el flujo de personas y materiales.

Hasta ahora se han mencionado las actividades principales dentro

del proceso, existen actividades complementarias que hacen

posible el flujo del mismo.

i) Dosificación de Envases.

Se realiza de manera manual, los movimientos realizados consisten

en, entre dos personas sujetar las filas de los pallets donde vienen

los envases y dosificarlos en kavetas, luego de esto, trasladarla

según la necesidad hacia los puntos en donde se encuentran las

empacadoras.

j) Limpieza Húmeda.

Una vez volteada la lata a la salida de la banda transportadora de la

tolva, existe una persona que limpia rápidamente las latas antes de

entrar al cocinador.

Esta operación tiende a la monotonía.

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94

k) Inspección de Latas en Línea

En las mesas de las respectivas máquinas, antes de la dosificación

existen dos personas encargadas de inspeccionar las latas, con el

fin de separar cualquiera que tenga desperfectos en el llenado. Esto

requiere que la persona esté el 100% del tiempo mirando el 100%

de las latas, lo cual es exhaustivo y monótono.

l) Cocheros

Los cocheros disponen las latas que salen de la lavadora una vez

selladas, en los coches de esterilización. Se realizan movimientos

repetitivos para esta operación, se hace un giro de 90° para poder

llevar a cabo esto.

m) Preparadores de Salsa.

Este operador trabaja en una sala separada, realiza la preparación

del líquido de cobertura, no se aprecian problemas en esta etapa.

Para exponer el flujo de movimiento de insumos y materiales

necesarios en la línea de producción, se va a usar la figura 4.4.

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95

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.4 ESQUEMA DE FLUJO DE MOVIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

13

Bodega de

Envases

2 3

5 1

4

6

11

7 10 8 9

12

Bodega de

Insumos

SIMBOLOGÍA

Materia Prima Tapas

Pasta de tomate Otros Insumos

Envases

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96

La figura 4.5 muestra el flujo de movimiento del producto y la salida

de los desperdicios de la línea.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.5 ESQUEMA DE FLUJO DE MOVIMIENTO DE PRODUCTO Y DESPERDICIO

13

Bodega de

Envases

2 3

5 1

4

6

1

1

7 10 8 9

12

Bodega de

Insumos

SIMBOLOGÍA

Producto

Desperdicio

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97

Identificación de Problemas.

Una vez realizado el análisis de tiempos, distribución y

movimientos, se concluye que los problemas identificados que

presenta la línea en estudio son:

Existe desbalance en la línea por consiguiente se genera producto

en espera.

La provisión de materia prima y envases no tienen tiempos

establecidos, por lo cual se tiende a acumular estos insumos en la

línea de producción.

En la etapa de encartonado frecuentemente los materiales no están

a tiempo por lo cual, es necesario dejar el puesto de trabajo para ir

a conseguir, a demás del cansancio generado por el propio trabajo.

Existe desorden en ésta área por lo cual hace dificultoso el trabajo.

Existe esfuerzo físico excesivo en las áreas ya analizadas, así

también poca ergonometría y monotonía.

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98

4.4 Propuestas de Mejora.

Una vez que se estudió la situación actual de la línea y que se

identificaron los problemas, se propondrán las propuestas de

mejora, para esto, junto con la gerencia se establecieron metas.

TABLA 13

METAS DE PRODUCCIÓN

Metas propuestas

Medida Actual Futuro

Producción diaria 1200 cajas 1500 cajas

Eficiencia de la línea 0,87 1

Materia prima en espera

396 kilos cada 18 minutos

0 kilos

Producto envasado en espera

660 latas cada 30 minutos

0 latas

Tiempo de producción

10 horas 8 horas

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

Balance de la Línea.

Se quiere llegar a producir 1500 cajas al día. Se investigó el motivo

por el cual se estableció esta meta puesto que es importante el

enfoque para realizar el estudio. La información que se obtuvo

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99

revela que el aumento de producción está fundamentado en

producir por si acaso, lo cual haría entrar en el sistema PUSH, y lo

que propone la producción esbelta es el sistema PULL. Por lo tanto

no se abarcará el estudió de aumento de producción hasta conocer

la demanda de un cliente específico.

Las máquinas que se consideran críticas para conocer la capacidad

máxima son las máquinas cerradoras. Existen dos máquinas, A y B,

la capacidad teórica de A es 92 latas/min mientras B es 62

latas/min, sin embargo, por el tiempo de uso y desgaste han perdido

eficiencia a esto le adjudicará un porcentaje de 12%. Es decir, la

capacidad real de las máquinas es 81 latas/min. y 55 latas/min.

respectivamente. En total la capacidad máxima estimada sería 136

latas/min, se quiere reducir el tiempo de producción a 8 horas, por

lo cual la producción máxima que se podría generar serían 1350

cajas por día en teoría, ahora, habrá que analizar si las demás

etapas pueden cumplir con esta expectativa.

Según datos experimentales de la empresa, el cocinador puede

aumentar su velocidad, disminuyendo el tiempo total el cual sería 25

minutos con una capacidad de 70 cajas de 48 unidades cada una.

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100

Por lo cual en 8 horas la capacidad máxima de este equipo sería

1344 cajas.

Hasta ahora se ve que la capacidad está dada por el cocinador.

La tasa de producción que se debe cubrir para obtener 1344 cajas

en 8 horas es de 134 latas por minuto.

Es decir, la tasa actual puede cubrir la producción de 1344 cajas en

8 horas, sin embargo hay que tomar en cuenta como se mencionó

en capítulos anteriores que los paros por fallos de máquinas son un

problema significativo por el cual la jornada laboral se alarga, así

también para alcanzar las metas se deberá tener un control más

estricto en un periodo de tiempo establecido en la jornada laboral de

los tiempos y volúmenes de producción, factores externos también

afectan al personal por lo tanto a la producción.

Para balancear la línea, se identificaron dos opciones, reducir la

tasa de producción del envasado, cocción y cerradoras, con lo cual

se reduciría la producción diaria, o la segunda opción aumentar la

capacidad del volteo.

Para la opción 1 se propone disminuir el número de envasadoras en

este punto de 17 a 15 con lo cual se estaría generando 120 latas

por minuto.

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101

0 20 40 60 80

100 120

Estación 1 Estación 2 Estación 3

# la

tas/

min

Estaciones de trabajo

Balance de la línea opción de mejora 1

En este caso las máquinas no estarían siendo usadas al 100%. El

balance de la línea se muestra en la figura 4.6.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.6 BALANCE DE LA LÍNEA OPCIÓN DE MEJORA 1

Se observa que existe una mejor distribución de la línea por lo cual

lo lógico es pensar que la eficiencia de ésta ha incrementado, lo

cual lo se confirma aplicando (ec1).

Para obtener el tiempo de ciclo se suman los tiempos de cada

estación, los nuevos tiempos se muestran en la tabla 14.

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102

TABLA 14

TIEMPO DE PRODUCCIÓN EXPRESADO EN MINUTOS DE 1

CAJA DE PRODUCTO EN LA LÍNEA OPCIÓN DE MEJORA 1

Estación 1 Estación 2 Estación 3

0,4 0,43 0,43

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

Usando la (ec 3) se tiene:

Reemplazando datos en (ec 2):

Tiempo disponible: 8 horas = 480min.

Unidades promedio producidas: 1280 cajas.

Reemplazando en la ecuación 1:

El índice de eficiencia aumentó de 0,87 a 1,27, está por encima de

0,80 lo que indica que de esta manera la línea será eficiente.

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103

Con esta opción se aumenta eficiencia de la línea, se disminuye

WIP, pero existe la desventaja de que disminuye la producción, en

el capítulo 5 se analiza económicamente las ventajas y desventajas,

así también mediante un modelo de simulación se buscará la

solución óptima.

Con las dos opciones planteadas se aumenta la eficiencia, con lo

cual se estaría cumpliendo con otra meta de producción.

Para la segunda opción se tendría que invertir en otro dispositivo de

volteo y con esto más personal en la línea, esto aumentaría la

capacidad en la etapa de volteo. Se dice que en 6 segundos se

voltean 10 latas, si se aumenta otro dispositivo de volteo de las

mismas condiciones se aumentaría la tasa de producción a 200

latas por minuto, con lo cual generaría nuevamente WIP.

Si se implementa un dispositivo de volteo de 4 latas entonces la

tasa de producción de esta etapa sería 140 latas por minuto,

considerando que el producto a esta etapa será ingresado de

manera manual se estipula que se podrá cumplir con el objetivo

requerido, por lo tanto, el balance de la línea con esta propuesta se

ve en la figura 4.7.

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104

0

20

40

60

80

100

120

140

Estación 1 Estación 2 Estación 3

#lat

as/m

in

Estaciones de trabajo

Balance de la línea opción de mejora 2

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.7 BALANCE DE LA LÍNEA OPCIÓN DE MEJORA 2

Haciendo uso de la ecuación 1 y 2 se obtiene que la eficiencia de la

línea con la opción de mejora 2 sea de 1.13, menor que la mejora

de la opción 1, sin embargo la producción es mayor.

Se debe también analizar que la producción actual está siendo

extensa y sin embargo no rinde lo que debería, en teoría en 10

horas de trabajo la línea debería producir 1611 cajas, sin embargo

está produciendo 1200 cajas.

Eso quiere decir que dos horas se están perdiendo en la jornada,

mediante el análisis que se realizó, se adjudicó esto a deficiencia

del personal conforme pasan las horas y fallo de máquinas, en un

porcentaje de 40% y 60% respectivamente.

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105

Estandarización de Tiempos de Arribos de Materia Prima y

Envases.

La tolva de envasado tiene capacidad de 600 kilos de sardina al

granel, se calculará el tiempo de arribo de 450 kilos de sardina al

granel puesto se requiere dejar un remanente en línea para que no

exista falta de material para trabajar

Arribos para opción 1

42,6 Kg 1minuto

450 Kg x

X = cada 10,5 min

Arribos de 450 Kg cada 10,5 min

Arribos para opción 2

49,7 Kg 1 minuto

450 Kg x

X= cada 9,3 minutos

Arribos de 450 Kg cada 9,3 minutos.

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106

En el caso de los envases se dosifican en kavetas de

aproximadamente 94 latas por empacadora, por regla de tres se

obtiene el tiempo en el que deben arribar 84 latas, esto es, por la

misma razón que la materia prima, para que no haya falta de

insumos, se tiene que:

Arribos opción 1 y 2:

1 latas 0,12 min

84 latas x

X = 10,08 minutos

Arribos de 1 kaveta de 94 latas para cada empacadora cada 10

minutos.

Al implementar estandarización de tiempos de arribos de materia

prima y envases se estaría cubriendo la meta número tres

establecida, reducir a cero la materia prima y envases en espera.

Se propone también adquirir una balanza para pesar los coches

antes de ser ingresados a los autoclaves, de esta manera se podrá

medir la producción durante la jornada laboral y no después, para

así controlar de mejor manera la producción, conocer su

comportamiento, y convertir esto en una herramienta vital para

medir la productividad de la línea.

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107

Optimización de Recurso Humano.

En el área de volteo existe una persona limpiando manualmente las

latas antes de entrar al cocinador, se propone implementar un

dispositivo mecánico que realice esta labor.

La inversión de éste no sobrepasa los $500, en comparación con el

sueldo del puesto de trabajo que cuesta alrededor de $4200 al año.

En el Anexo F, se muestra el diseño del dispositivo.

Mejoramiento de Condiciones de Trabajo del Personal.

Para el mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal, se

propone usar el “cross training” que consiste en entrenar a cada uno

de los integrantes de la línea, en todas las actividades realizadas en

ella, con el fin de tener flexibilidad para rotar al personal. El

beneficio de esto es que la carga laboral estará equilibrada, la

monotonía disminuirá y la eficiencia del personal será más

constante.

Mejoras en el Área de Etiquetado.

En esta área se propone aplicar dos conceptos de producción

esbelta que son manufactura celular y 5S, puesto que el problema

principal en esta área es el desorden, con estas técnicas se

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108

optimizarán espacios y cada cosa tendrá su lugar sin opción a

volver al desorden.

La técnica 5S por sus siglas en japonés es una herramienta que

propone clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener.

Para establecer ésta herramienta se sugiere seguir los siguientes

pasos:

1. Definir el área de trabajo.

2. Identificar las actividades que se realizan (mapa de sitio).

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109

1. Definir área de trabajo.

El área de trabajo en donde se propone aplicar 5S, como ya se

mencionó es el área de etiquetado, en ella existen un sinnúmero de

mesas, materiales, codificadoras cuya falta de organización

conlleva a tener desorden por ende ineficiencia. La figura 4.8 se

muestra el flujo del proceso del área.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.8 FLUJO DE PROCESO DEL ÁREA DE ETIQUETADO

Simbología

Codificado Coches de autoclave

Mesa etiquetado Materiales e insumos

Palets con producto terminado

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110

En esta área se etiquetan todos los productos que fabrica la

empresa, el flujo general es, sacar las latas de los coches de

esterilizado que se representa con los punto de partida, limpieza,

etiquetado, encartonado, paletizado y distribución a bodega de

producto terminado.

La línea negra representa el flujo de sardinas en envase oval de la

cual se está realizando el estudio en este trabajo.

La línea roja el flujo de sardinas en envase tinapa y las líneas

moradas atún.

Aquí también se codifican las tapas para la producción, la línea

naranja muestra el flujo de proceso en esta área.

La figura 4.9 muestra el flujo del personal en el área de etiquetado.

El movimiento general de todo el personal es entrada y salida, al

inicio de la jornada, a la hora de almuerzo y al finalizar la jornada.

Durante la jornada normal de trabajo los operarios que realizan

movimientos constantes son los encartonadores, puesto que a la

salida de esta sala se realiza la operación de armado de cajas, ellos

salen por material.

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111

Los descocheadores dado que tienen que llevar los carros de

autoclaves desde la zona donde estos se almacenan hasta las

mesas de etiquetado.

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.9 FLUJO DE PERSONAL EN ÁREA DE ETIQUETADO

Las codificadoras salen esporádicamente en ocasiones donde no

haya material o para eliminar residuos que se generan en esta

etapa.

Salida a bodega de producto

terminado Simbología

Codificado Limpiadoras

Mesa etiquetado Etiquetadoras

Palets con PT Encartonadores

Coches de autoclave Descocheadores

Materiales e insumos Codificadores

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112

Existe también flujo de montacargas para llevar el producto

terminado a las bodegas.

2. Identificar actividades que se realizan

Las actividades que se realizan en esta área se enlistan a

continuación:

Etiquetado.

Limpieza de latas.

Encartonado.

Paletizado.

Sacar latas de coches de esterilización.

Transporte de producto terminado por medio de montacargas.

Codificado de tapas.

Una vez establecidos los pasos anteriores se deberá aplicar las 5S.

Clasificar: Se clasificarán los materiales según su frecuencia, uso

improbable y los materiales que se usan en uso raro, uso ocasional

y uso frecuente.

Los materiales innecesarios u obsoletos se les colocarán etiquetas

rojas para identificarlos.

Luego de la clasificación se procederá a ordenar, esto es buscar un

lugar adecuado para cada elemento que ha sido clasificado y se ha

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113

quedado en el área, para esto se requerirá de la experticia del

encargado de área para designar lugares idóneos y establecer

límites de inventario.

La ventajas de ordenar es que todos sabrán donde están ubicadas

las cosas, por ende el proceso será fluido, se sabrá los inventarios

de materiales y de esta manera prevenir que se acaben materiales

sin previo aviso.

Para la etapa de ordenar, es importante usar estrategia de

indicadores, es decir, de forma visible indicar el nombre de

elemento, indicar las cantidades límites que se pueden almacenar,

indicar la localización.

La estrategia de pintura también es una herramienta de mucha

utilidad, el objetivo es indicar mediante pintura dónde debe ser

almacenado el elemento, por dónde se debe transitar, etc.

Limpiar es la tercera S, tener el área de trabajo limpio genera un

ambiente de trabajo confortable, las ideas fluyen, la voluntad de

trabajo aumenta y en general se facilitan las operaciones.

Una vez implementadas las 3 primeras S se procederá a

estandarizar los procesos, de tal manera que se obtenga el

mantenimiento de esta herramienta lo que se traduce a la quinta S.

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114

Lo que se propone para la estandarización es crear un mapa de

sitio con el lugar ya mejorado y se realice una revisión diaria de

todos los implementos, inventarios y demás parámetros

involucrados.

La implementación de esta herramienta va a llevar a optimizar

espacios, a tener los elementos necesarios en orden y por ende a

ser más eficiente el proceso.

Además, para esta área de etiquetado se propone usar manufactura

celular, con lo cual se busca mejorar la combinación de operaciones

para ser más efectivos.

Específicamente se propone implementar esta herramienta en las

mesas de etiquetado para mejorar la distribución y tratar de mejorar

tiempos.

La propuesta es unificar los tres productos que se etiquetan, de tal

manera que el espacio sea aprovechado al máximo.

Para realizar una comparación del estado actual con el estado

futuro, se puede ver la figura 4.3 y seguidamente la figura 4.10 a

continuación.

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115

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 4.10 ESTRUCTURA CELULAR PROPUESTA PARA EL ÁREA DE ETIQUETADO

Esta distribución propuesta tiene varias ventajas, provee de un

espacio amplio y único para el almacenamiento temporal de

producto en área, lo que generaría confort en las personas que

trabajan cerca de los pallets en espera para ser transportados, existe

menos riesgo de accidente por caída de pallet a las personas, la

ventilación fluiría de mejor manera.

Simbología

Codificado Limpiadoras

Mesa etiquetado Etiquetadoras

Palets con PT Encartonadores

Coches de autoclave Descocheadores

Materiales e insumos Codificadores

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116

Las mesas de etiquetado estarían más ordenadas, existiría más

espacio para el almacenamiento temporal de materiales, inclusive

los cartones listos para ser llenados se los podría almacenar cerca

de los encartonadores por lo cual se disminuiría la distancia

recorrida por este operador para alcanzar el material necesario para

su labor.

Otras Mejoras.

Se creó un libro de trabajo en el programa Excel de Microsoft, al

que se ha llamado “Control Dinámico Total Quality Management”, el

cual se encontrará en el anexo digital de este trabajo.

Este cuadro permite obtener de manera dinámica información

importante tanto del departamento de calidad como el de

producción, información como especificaciones del producto,

controles llevados en el proceso, gráficos de control, metas de

producción, curva de producción entre otros.

El objetivo de éste, es llevar de manera integrada puntos relevantes

de cada departamento y tener un control más riguroso.

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117

CAPÍTULO 5

5. SIMULACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se simulan los resultados esperados producto de las

propuestas de implementación de técnicas de mejoras las cuales se

propusieron en capítulos anteriores, para verificar que cumplen con las

expectativas.

Para el efecto la herramienta principal fue el software de simulación de

procesos “Promodel” versión 4.22, con la cual se realizó la simulación

objetiva de las mejoras, para así, justificar a quienes interese, que los

cambios propuestos serán beneficiosos.

Como consecuencia de la optimización de recursos generado por la

propuestas de mejoras, se generaron ahorros de costos los cuales se

analizarán también en esta sección.

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118

5.1 Mejora en Línea de Producción

La herramienta de simulación de procesos es sofisticada, al igual

que la estadística se debe ser objetivos al momento de hacer uso

de ella ya que se podría estar desperdiciando recursos de tiempo

en el análisis.

Al inicio del capítulo 4 se establecieron metas que la gerencia

quisiera cumplir al implementar las mejoras propuestas, con la

restricción de que sean mejoras a corto plazo y sin mayor inversión

monetaria, puesto que en la actualidad el enfoque de inversión

económica está en la infraestructura.

Se realizó un balance en la línea con el fin de eliminar el WIP de

producción que se genera entre la etapa de envasado y cocción,

como se mencionó es menester mejorar esto, puesto que existe

riesgo de contaminación del producto y por ende riesgo en la salud

del consumidor.

Se hizo la propuesta de dos opciones de mejoras, en este capítulo

se analizarán por medio de los resultados que se obtengan de la

simulación, para conocer cuál es la mejor propuesta.

La primera opción propone eliminar dos personas del envasado

para así equilibrar la línea.

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119

Mediante el programa PROMODEL 4.22, se diseñó la etapa a

mejorar y se comparó el comportamiento disminuyendo en uno el

número de empacadoras actuales, para conocer si el número 15

propuesto es ideal o si existe una mejor propuesta.

En primera instancia se simuló la situación actual, 17 empacadoras

con un periodo de corrida de 10 horas, para conocer cuánto es el

producto que se debería producir y comparar con cuanto se

produce en la actualidad.

Luego de esto, se simuló disminuyendo el número de empacadoras.

Para obtener resultados confiables se hicieron 30 réplicas de cada

corrida.

Hablando específicamente de la simulación, primero se

establecieron las locaciones que son las estaciones por donde va a

pasar el producto, entidades que en este caso es el producto. En la

siguiente figura 5.1 se muestra una toma de pantalla del Layout de

la simulación.

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120

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

FIGURA 5.1 LAYOUT DE LA SIMULACIÓN DE ETAPA A MEJORAR

Se estableció la programación respectiva, ingresando los datos del

proceso, tiempos y otros para la construcción del modelo.

Para los tiempos se realizaron tomas en el proceso de producción,

específicamente para las labores manuales ya que el personal es

afectado por muchos factores tanto internos como externos de

manera en que afecten el desarrollo de su jornada, por lo cual por

medio de la herramienta Statfit de Promodel se pudo observar el

tipo de distribución con la que se comportan los datos. Esto es muy

importante ya que acerca aún más a la realidad.

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121

En el Anexo E los gráficos de distribución.

Realizando corridas en el software se conoció que en las

condiciones actuales con 10 horas de proceso la línea debería

producir 1611 cajas, sin embargo en la realidad se está produciendo

un promedio de 1200 cajas al día.

Simulación de la propuesta 1: Disminuir personal en envasado

La tabla 15 a continuación muestra los resultados de las

simulaciones, haciendo variaciones en el número de empacadoras.

TABLA 15

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES EN UN PERIODO DE

TIEMPO DE 8 HORAS Y 30 RÉPLICAS

# de empacadoras

% Utilización cocinador

Máximo WIP acumulado

(latas)

Producción total

(cajas)

17 95,96 1240 1269

16 91,30 430 1208

15 91,01 130 1204

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

Como es lógico pensar al disminuir el número de empacadoras, se

reducirá la producción, los resultados confirmaron esto, sin embargo

se debe analizar los costos para poder tomar una decisión.

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122

En la tabla 16, se muestra un comparativo de costos entre las

opciones propuestas.

TABLA 16

COMPARACIÓN DE COSTOS/DÍA ENTRE OPCIONES DE

MEJORA PLANTEADAS

# Empacadoras

Producción total (cajas)

Decrecimiento de la

producción

Pérdida por producción

($)

Ahorro neto por

optimización de recursos

($)

17 1269

116

16 1208 61 122 9

15 1204 65 198 16

Elaborado por: Ana Barcia D. (2011)

El ahorro comprende un recurso humano menos, si se

implementase el dispositivo mecánico de limpieza para lavado de

latas, el costo promedio de este puesto de trabajo por día es $15.

Estandarizar tiempos y cantidad de producción durante la jornada,

conllevará a disminuir las horas de trabajo (esto acompañado con la

implementación de TPM), por lo cual se disminuiría de 10 a 8 horas,

esto representa ahorro de diesel y energía eléctrica, la tasa de

costo de estos rubros son $0,19/caja y $0,11/caja, en este

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123

transcurso de tiempo habría una producción de 337 cajas

aproximadamente, con lo cual se realizó el cálculo.

La opción de 17 empacadoras desde el punto de vista económico

es rentable. Sin embargo se conoce que genera un WIP elevado y

por consiguiente se pone en riesgo el producto.

La opción de 16 empacadoras disminuye 61 cajas en la jornada de

8 horas, eso representa $122, ya que la ganancia neta por caja es

$2, asi mismo, por las razones expuestas anteriormente se ahorra

$131 ya que aquí se resta un recurso humano más, es decir el

ahorro neto sería $9 por día, tomando en cuenta que el WIP

disminuye considerablemente en comparación con la opción 1.

Analizando la opción con 15 empacadoras se ve que ésta es la

óptima desde el punto de vista de inocuidad de alimentos, ya que el

WIP se disminuye al mínimo, el ahorro por optimización de recursos

es $146/día, se reduce la producción en 65 cajas por día, lo que

representa $130, el ahorro neto sería $16/día.

Hoy en día se busca producir con la menor cantidad de recursos

posibles un producto de excelente calidad. Se observa que con la

opción 3, disminuir el número de empacadoras a 15, a pesar de que

se disminuye la producción total al día, existe un ahorro de $16/día

el más óptimo entre las tres opciones, esto anualmente

representaría $5120.

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124

Simulación de Propuesta 2: Aumento de Capacidad de Volteo.

Se propuso implementar otro dispositivo de volteo para conocer si

de esta manera se puede también balancear la línea, en esta

opción se considerará el costo de inversión del equipo, más el

aumento de dos personas en la línea para maniobrar.

Los resultados se exponen en la tabla 17.

TABLA 17

RESULTADOS SIMULACIÓN AUMENTO DE CAPACIDAD DE

VOLTEO

# de empacadoras

% Utilización cocinador

Máximo WIP acumulado

(latas)

Producción total

(cajas) 17 95,54 1356 1277

Elaborado por: Ana Barcia D.

Se puede ver que con esta opción aumenta significativamente el

WIP, lo cual está en contra del objetivo que se quiere alcanzar, la

acumulación de producto se debe a que como varía la operación de

volteo, por consiguiente va a existir desfase en los tiempos de

arribos.

Los costos involucrados en ésta propuesta son, por implementar un

dispositivo más es $1200, más $30/día por las personas

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125

encargadas de maniobrar el dispositivo. A esto se debe restar lo

ahorrado por mejoras en el proceso, que son $116/día.

Haciendo un balance de costos, anualmente se invertiría $10800 en

mano de obra y la inversión del equipo. Comparando con la

propuesta de disminuir el número de empacadoras a 15, al día se

estarían produciendo 73 cajas más, lo cual representa $146, al año

$46720. Mientras que el ahorro sería $37120/año. La ganancia total

sería $73040/año.

Comparando esta opción de aumentar un dispositivo de volteo y

disminuir el número de empacadoras a 15, se observa que la última

opción analizada es más rentable, pero que no cumple la

expectativa de reducir producto acumulado. Existirían $3280 de

diferencia entre las dos opciones, sin embargo, se pondría el

producto en peligro y con ello la salud del consumidor, un retiro de

producto tiene un costo de $70000 o más en caso de que no haya

hecho daño al consumidor, de lo contrario esta cifra aumentaría de

manera abrupta.

La salud del consumidor y el prestigio de la empresa no tienen

precio, es por esto que se escoge la opción de disminuir a 15 el

número de empacadoras. Ya que $3280 estaría siendo el costo por

prevención.

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126

5.2 Ahorro de Costos Estimados.

Para poder valorar el ahorro estimado que se generaría al

implementar las propuestas de mejoras, se debe hacer un recuento

de los rubros que se han optimizado.

Primero se tiene ahorro por prevención de ocurrencias de errores

en el proceso, esto se verá en un largo plazo aplicando las

herramientas estadísticas, sin embargo para poder hacer una

evaluación se le adjudicará 5% de ahorro de los costos totales.

Al estandarizar tiempos, controlar la producción de manera estricta,

implementar un plan de mantenimiento preventivo de las máquinas,

se reducirá el proceso en dos horas, en las cuales se está

ahorrando diesel, energía eléctrica, representando los rubros más

importantes, la mano de obra no se toma en cuenta, puesto que en

esta empresa se paga por producción.

Se propuso la reducción de tres operadores en la línea al crear un

dispositivo de limpieza de latas antes del cocinador y al reducir dos

empacadoras.

Realizando los cálculos mostrados en el Anexo G, se concluye que

el ahorro total que se estaría haciendo con la aplicación de las

propuestas expuestas en este trabajo es $59295 al año.

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127

Hay que tomar en cuenta que en las opciones de mejoras, se

propone adquirir una balanza con celda de carga, un clasificador de

materia prima y enviar a hacer un dispositivo mecánico de limpieza.

El costo de inversión aproximado se muestra en la tabla 18.

TABLA 18

COSTO DE INVERSIÓN PARA IMPLEMENTAR MEJORAS

Elaborado por: Ana Barcia D.

La inversión total sería $20500, recurso financiero que se obtendría

de los ahorros generados por la implementación de estos

elementos.

Implementación Inversión aproximada

Clasificador de materia prima $ 15000

Balanza con celdas de carga $ 5000

Dispositivo mecánico de limpieza $ 500

TOTAL $20500

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128

CAPÍTULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones.

1. Al realizar el estudio de aplicar Total Quality Management en una

línea de producción de sardinas en salsa de tomate enlatadas se

determinó que se llega a ahorrar el 12% de los costos de

producción anuales. Superando al objetivo establecido al inicio de

este trabajo que fue 10% de los costos.

2. Estadísticamente hablando, las etapas críticas identificadas

fueron el envasado y el sellado. Esto se evidencia en el producto

fuera de especificaciones, en el envasado existe 63,39%, en el

sellado A 4,62% y en el sellado B 11.46%. Los gráficos de control

aportarán a tener un dominio más estricto de las etapas críticas y

por consiguiente prevenir errores, lo que se reflejará en ahorros

monetarios.

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129

3. Actualmente la línea está desbalanceada. Esto se relaciona con

el índice de eficiencia de la misma que es 0,87.

4. Los tiempos de producción no están estandarizados. Esto

repercute en la eficiencia de la línea, puesto que la jornada

laboral se extiende a casi 10 horas, sin embargo los volúmenes

de producción no justifican este suceso.

5. La distribución de la línea en general cumple con los requisitos

para un flujo de trabajo eficiente. Las etapas están establecidas

una en secuencia de otra.

6. Los movimientos del personal en su mayoría no cuentan con

ergonometría. Esfuerzos físicos excesivos y monotonía fue lo que

más se evidenció en los puestos de trabajo. Aplicando la técnica

“cross training”, se mejorará el confort de los colaboradores de la

línea.

7. Estandarizando tiempos y volúmenes de producción se

disminuirán las horas de la jornada laboral, pudiendo llegar a 8

horas de trabajo. Para esto se requiere adquirir una balanza con

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celdas de carga, de esta manera, realizar mediciones para un

control más riguroso y así alcanzar metas diarias.

8. Disminuir el número de empacadoras en el envasado a 15 es la

mejor opción para equilibrar la línea desde el punto de vista de

inocuidad de los alimentos y económico.

6.2 Recomendaciones.

1. Crear un plan de mantenimiento preventivo de las máquinas, para

así las propuestas expuestas en este trabajo sean eficientes.

2. Invertir en una balanza antes del ingreso de los coches al

autoclave para poder medir la producción durante la jornada de

trabajo.

3. Adquirir balanzas de verificación para el personal del área de

envasado.

4. Crear conciencia de mejora continua en todos los colaboradores

de la empresa, de esta manera siempre se estará un paso más

allá.

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131

5. Realizar capacitaciones en el tópico de estadística,

primordialmente a los supervisores para poder llevar a cabo la

implementación de controles estadísticos dentro del proceso.

6. Crear estadísticas de los costos relacionados con la producción

para cuantificar, estudiar el comportamiento y obtener

información sustancial una vez implementadas las propuestas.

7. Establecer metas y designar actividades y responsabilidades a

cada trabajador para poder alcanzar y así, medir la eficiencia y

eficacia de los colaboradores.

8. Al encontrar un problema no sólo solucionarlo sino también

encontrar la causa raíz. Las técnicas que se recomiendan son:

lluvia de ideas, diagrama de espina de pescado y el “5 por qué”.

9. Los gráficos de control dan información importante del proceso,

deben ser leídos por personal capacitado para así sacarle el

mayor provecho.

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10. Utilizar el círculo virtuoso del mejoramiento continuo, el cual

indica: planificar, hacer, verificar y actuar. De esta manera

siempre se estarán creando mejoras.

11. Cuando se vayan a tomar decisiones importantes en el proceso,

que involucre muchos recursos, se recomienda usar programas

de simulación de proceso, con esto, se verá con una

aproximación muy cercana a la realidad el comportamiento de la

implementación, y así poder tomar una decisión más acertada.

12. Mantener stocks de materiales, insumos y otros de manera

óptima que no haya en exceso pero tampoco escasez. Esta

simple mejora podría aumentar de una manera significativa la

eficiencia del proceso.

13. Perseverar, al momento de implementar mejoras siempre

habrán imprevistos, las personas muchas veces están reacias a

los cambios puesto que se han acostumbrado a lo actual, es un

trabajo de día a día.

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APÉNDICES

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APÉNDICE 1 FORMATO DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA 5 S

Fecha: 15/11/11 Encargado: Supervisor del área

Área: Etiquetado

Tachos para goma Dosificasión individual goma 8 20 12 Bodega de insumos

PRODUPES S.A

Implementación 5S

FORMATO DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES

Artículo UsoCantidad mínima

requerida

Cantidad

actual

Cantidad a

devolverDestino

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APÉNDICE 2

MODELO SUGERIDO DE TAJETAS ROJAS PARA ELIMINAR

INVENTARIO MUERTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 5 S

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ANEXOS

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ANEXO A

ESPINA DE PESCADO PARA IDENTIFICAR CAUSA RAÍZ DE PROBLEMAS EN ENVASADO

Métodos Materia Prima Mano de Obra

Medio Ambiente Maquinaria

Pesos en

envasado fuera

de

especificaciones

Monotonía.

Costumbrismo.

Pesos irregulares.

Tamaños variados.

Inspección general

cada dos horas.

Llenado al tanteo.

No se considera

una causa

representativa.

No se considera

una causa

representativa.

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ANEXO B

ESPINA DE PESCADO PARA IDENTIFICAR CAUSA RAÍZ DE PROBLEMAS EN SELLADO

Métodos Materia Prima Mano de Obra

Medio Ambiente

Parada de

máquinas

cerradoras

No se considera

una causa

representativa.

Muchas veces el

pescado es muy grande

y quedan desbordando

la lata las espinas o

aletas lo cual daña el

doble cierre.

Métodos de

mantenimiento.

Maquinaria

Maquinaria se

descalibra.

Daños en las máquinas.

Mantenimiento

rudimentario.

No existe plan de

mantenimiento

preventivo.

No se considera

una causa

representativa.

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ANEXO C

BASE DE DATOS CANTIDAD PRODUCIDA EN CADA ESTACIÓN EN UN

TIEMPO DE 1 MIN

N° Tomas ESTACIÓN A ESTACIÓN B ESTACIÓN C

1 136 100 135

2 133 98 135

3 135 99 133

4 136 100 134

5 137 100 135

6 138 98 136

7 136 100 136

8 136 100 138

9 136 110 135

10 136 100 137

11 135 101 136

12 134 100 136

13 136 97 137

14 135 103 137

15 134 100 136

16 136 100 137

17 137 100 137

18 136 100 136

19 136 96 135

20 134 98 136

21 136 97 137

22 136 100 136

23 137 99 137

24 134 99 138

25 136 97 134

26 138 100 140

27 137 99 132

28 140 99 133

29 134 100 136

30 136 98 134

Promedio 136 100 136

Método: Se tomaron datos cada 10 minutos.

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ANEXO D

TIEMPOS Y CANTIDADES DE ARRIBOS DE MATERIAL PRIMA

Tiempo Cantidad (Kg)

7:00 600

7:30 50

7:22 50

8:15 30

8:34 10

8:40 40

8:58 30

9:10 100

9:17 600

9:27 42

9:33 90

9:42 40

10:30 100

10:50 50

11:01 90

11:10 88

11:23 40

11:32 100

11:45 40

11:50 40

12:00 600

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ANEXO E

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS ENVASADO Y VOLTEO

Etapa de volteo: Distribución exponencial (6.0, 0.483)

Etapa de envasado: Distribución exponencial (7,0.807)

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ANEXO F

ESQUEMA DE DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE LIMPIEZA PROPUESTO

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ANEXO G

TABLA DE CÁLCULOS DE AHORRO ANUAL ESTIMADO

Rubros Costos Totales

% asignado ahorro

Horas de ahorro

Cajas elaboradas 2 horas

$ Ahorro/día

$ Ahorro/anual

Ahorro por prevención aplicación gráficos de

control $ 493.504 5% --- --- --- $ 24.675

Diesel --- --- 2 337 $ 64,03 $ 12.806,00

Energía Eléctrica --- --- 2 337 $ 37,07 $ 7.414,00

Recurso Humano --- --- --- --- $ 15,00 $ 14400

TOTAL $ 59925

% Ahorrado 12%

440.000$ 13.376$ 493.504$

Costo diesel/caja $ 0,19

Costo energía eléctrica/día $ 0,11

Costos

periodo

Costos

promedio/mes

Estimación

costo anual

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ANEXO H

CONTROL DINÁMICO TOTAL QUALITY MANAGEMENT

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ANEXO I

PLANO DE LA PLANTA Y FLUJO DE PRODUCTO

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BIBLIOGRAFÍA

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Conocimiento y Calidad Total. Díaz de Santos S.A. Madrid. España.

2003.

2. Chapman & Hall. Total Quality Management: The key to business

improvement. Peratec. 2da edición. Londres, Inglaterra. 1995.

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Procesos. Editorial Reverté S.A. Barcelona, España. 2004.

4. Department of health and human services, Public health service, Food

and drug administration, Center for food safety and applied nutrition,

Office of food safety, Fish and Fishery Products Hazard and Controls

Guide. 4th Edition, Estados Unidos, 2011.

5. Douglas C. Montgomery; George C. Runger. Probabilidad y

Estadística aplicadas a la Ingeniería. Mc. Grawhill, México D.F,

México, 1996, pp. 4-8, 195, 831-875.

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6. Eduardo García D; Heriberto García R; Leopoldo E. Cárdenas B.

Simulación y Análisis de Sistemas con Promodel. Pearson Education.

México D.F, México, 2006, pp. 131-219.

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de la crisis. Cambridge University Press. Madrid, España. 1989.

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9. James R. Evans; William M. Lindsay. Administración y Control de la

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10. J. M. Jurán; Franc M. Gryna; R. S. Bingham. Manual de Control de la

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11. Jorge Vega. Reingeniería del Proceso de Elaboración de una Bebida

con Base de Leche de Coco. Guayaquil, Ecuador, 2009, pp. 38 – 48.

12. Kleber Barcia. Manual para Mejorar Sistemas de Producción y

Servicio.Guayaquil, Ecuador, 2007.

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13. La pesquería de pelágicos pequeños en el ecuador durante 2007.

Rutal de búsqueda: Google – Académico – Especie Pinchagua - La

pesquería de pelágicos pequeños en el ecuador durante 2007. Link:

http://www.inp.gob.ec/irba/ppp/ianual/PPP%20Informe%20anual%202

007%20.pdf.

14. Las Cinco 'S' (Las 5´s). Rutal de búsqueda: Google – 5S – Página 2 -

19. Las Cinco 'S' (Las 5´s). . Link:

http://www.zeusconsult.com.mx/Las_Cinco_Ss.pdf.

15. Luis Yu Chuen-Tao, El Control de la Calidad en la Empresa, Ediciones

Dusto S.A, Bilbao, España, pp. 8-67.

16. Masaaki Imai. Como implementar el Kaizen en el sitio de Trabajo. 1era

edición. McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U. 1998. pp. 314.

17. M. Prado, La pesquería de peces pelágicos pequeños en Ecuador

durante 2008, Instituto Nacional de Pesca, Ecuador, 2008.

18. Norma del Codex para las Sardinas y Productos Análogos en

Conserva. Codex Stan 94-1981

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19. Situación actual y perspectivas del recurso Pinchagua (Opisthonema

spp.) en Ecuador. Ruta de búsqueda: Google – Académico – Especie

Pinchagua - Situación actual y perspectivas del recurso Pinchagua

(Opisthonema spp.) en Ecuador. Link:

http://www.oceandocs.org/handle/1834/3049.