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ACTIVIDAD 1 – REALIZAR LA PORTADA DEL ANTEPROYECTO DEACUERDO A LA NORMA ICONTEC
PROPUESTA DE MEJORA PARA LA REDUCIR DE RECHAZOS EN ELPROCESO DE FABRICACION EN COJINERIA DE AUTOMOVILES. INORCA
S.A.S ENVIGADO.
KEWIN MUÑOZ MUÑOZ
ANTEPROYECTO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
FACULTAD DE PRODUCCIÓN, DISEÑO Y AFINES
TECNOLOGIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL
MEDELLÍN
2016
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ACTIVIDAD 2 - REALIZAR UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
El sector automovilístico es uno de los cuales avanza a pasos agigantados, porlo cual debe estar a la vanguardia tan en tecnología como en las buenasprácticas de manufactura.
Una empresa de manufacturera automotriz debe contar con las mejorescondiciones tanto en infraestructura como en el recurso humano, dado que deesto depende la calidad del producto, además de tratarse de un producto que sino cuenta con unas condiciones específicas puede atentar contra la vida del
cliente final, por lo cual este debe ser seguro, echo para durar, cumplirexpectativas y satisfacer necesidades
INORCA S.A.S es una organización prestadora del servicio manufacturero, lacual cuenta con 3 plantas de producción enfocadas en diferentes procesos dela producción y la planta administrativa ubicada en la ciudad de Cali. Actualmente cuenta con 6 líneas de producción:
Línea automotriz (herrajes de asientos y conjuntos de asientos,ensambles metalmecánicos (Envigado)) (forros (Rio negro))
Líneas de cines y auditorios (Miranda cauca)
Línea medical (Miranda cauca)
Línea de plásticos (Miranda cauca)
Línea colectividades (Miranda cauca)
Línea diversificación (Miranda cauca)
Para la ejecución de este proyecto nos enfocaremos en la línea automotriz,específicamente en los foros, dado que dentro de la planta de producción deEnvigado donde se ejecuta el ensamble final del automóvil, se están generandohallazgos importantes como mala costura o medidas que exceden la toleranciade defecto y por ende está generando rechazos en la producción lo cualinterfiere con la programación de la producción que está basada en un sistema justo a tiempo (Just in Time)
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ACTIVIDAD 3 – TABLA IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
INORCA S.A.S Envigado, es la planta de producción en la cual se lleva a caboel ensamble final de las partes necesarias para la elaboración de la cojineria enautomóvil. A esta llegan las materias primas y suministros provenientes deotras sucursales.
Actualmente se registra un alto índice de rechazos e inconsistencias por fallasde costura en el proceso de montaje de los asientos, dado que los insumosprocedentes de la planta de producción de los forros INORCA S.A.S RioNegro, no está cumpliendo con los parámetros y estándares requeridos para laproducción.
POSIBLE CAUSA:o Falta de revisión y/o actualización de los parámetros de las
maquinas o Pocos seguimiento al proceso de manufactura o Desatención o descuido en el proceso de inspección de calidad
SITUACION ACTUAL: la empresa está obteniendo dificultades para
cumplir con su proceso de produccion dado que por los defectos
hallados en los forros y que no se puede para el proceso de ensamble
de la cojineria, se están generando muchos reprocesos, en promedio
150 vehículos a la semana, lo cual genera costos y excesos de tiempos
dado que la técnica de produccion y calidad del sistema de inorca es
Just Time
EFECTOS: retrasos y sobre costos para una produccion basado en un
sistema justo a tiempo (Just Time)
PREGUNTAS: ¿Es posible identificar y corregir los factores que están
generando los rechazos en los forros necesarios para la cojineria de los
automóviles?
OBJETIVOS: identificar y evaluar cuales son las posibles causas que
están generando las fallas en la planta de produccion.
Establecer el proceso de produccion de los forros para identificar en queparte del proceso se están generando las falencias
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Identificar los factores relevantes de lo que está generando el rechazo
en los forros y por ende el atraso en la produccion
ACTIVIDAD 4 – VALORACION DEL PROBLEMA
ES ESTE UN PROBLEMA REALMENTE IMPORTANTE DESDE ELASPECTO TEÓRICO Y PRÁCTICO? EXPLIQUE: Este proyecto es
realmente e importante dado que en base aplicar cada uno de los
conocimientos adquiridos durante todo el proceso de formación, además
nos exige aprender a indagar y observar bien nuestro entorno para
detectar falencias y argumentar de manera objetiva
SUPONDRÁ LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA UN TRABAJO DESUFICIENTE AMPLITUD Y PROFUNDIDAD? EXPLIQUE: Con este
proyecto se pretenden determinar las falencias que están generando
inconsistencias en la produccion de una empresa y por ende que no se a
podido encontrar un punto de equilibrio entre costo y gastos para poder
que las pérdidas no sean tan grandes, y pueda generar toma de
decisiones mas a delante en la empresa que afecten a muchostrabajadores
QUÉ BENEFICIOS SE TENDRÁN CON LOS RESULTADOS DELTRABAJO? EXPLIQUE: Se adquirirán conocimientos, información
puntual de un problema al cual se está viendo enfrentada la empresa y
que de acuerdo a la información obtenida pueda tomar medidas de
contingencia y decisiones acertadas sobre el futuro de la empresa
QUÉ PUNTOS SON LOS QUE MÁS INTERÉS TIENEN PARA MÍCOMO INVESTIGADOR? (CONTENIDO): La eficiencia y productividad,
El beneficio común; Es decir, el beneficio dado que yo como ejecutor del
proyecto soy uno de los afectados como trabajador y para el cliente
tanto interno por que no se hace tan evidente la perdida de tiempos en
reprocesos y son menos las cargas de trabajo y el cliente externo
porque ellos siempre esperan contar con un producto de calidad y que
satisfaga sus necesidades en su totalidad
DONDE DESARROLLARÉ MI INVESTIGACIÓN? (ESPACIO): En el
sector privado autopartista en el área de produccion y manufactura
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(produccion de los forros, ensamble de cojineria, inspección de calidad)
de inorca Envigado y Rionegro ubicados en la ciudad de Medellín.
¿DESDE Y HASTA CUÁNDO ABORDARÉ LA PROBLEMÁTICADESCRITA? (TIEMPO): Desde la inspección de fallas en los forros de
los vehículos, hasta el punto de ejecutar los objetivos propuestos
¿QUÉ RESULTADOS TRAERÁ MI INVESTIGACIÓN Y DONDE SEAPLICARAN?: ayudar a la empresa a conocer cuáles son sus falencias
en el proceso de produccion para puedan tomar decisiones mas
asertivamente
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ACTIVIDAD 5 – DOCUMENTAR EL PROBLEMA
Como parte fundamental para la satisfacción de un cliente está la seguridad,confort y estilo que pueda ofrecer el proveedor; por lo cual es inconcebible laaceptación de imperfectos durante los procesos de fabricación como pintura,cojineria, elementos de seguridad y/o personalizaciones adicionales sea porpetición del cliente o requerimiento de la referencia del automóvil.
La cojineria es parte fundamental del automóvil ya que esta ofrece un espaciode confort a sus pasajeros. En INORCA S.A.S Envigado se han presentado enocasiones retrasos para el cumplimiento de la producción programada, lo cual
afecta los objetivos de producción establecidos y por ende incumplimiento concontratos comerciales tanto nacionales e internacionales.
Cuando un forros procedente de la planta de producción INORCA S.A.S RioNegro, no cumple con los estándares de acuerdo a la referencia de automóvilse genera un rechazo en la producción, esto se refleja en la línea deproducción teniendo que sacar los automóviles de la línea, para llevar a cabouna recuperación en tiempo límite para evitar que se pare la producción, dadoque un minuto de paro en la línea puede estar generando un monto monetariomuy alto
Algunos de los defectos que se han observado son mala costura de los forros,las puntadas de unión entre forro y forro son más grande de lo estipulado, seve poco estética la costura dado que queda torcida, las etiquetas quedan malcosidas o sobrepuestas en las uniones y no llegan completos los pedidos deforros para la producción,
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ACTIVIDAD 6 – PLANTEAR EL PROBLEMA EN FORMA DE PREGUNTA
¿Es posible mejorar los factores que generan los rechazos en los forros parala cojineria de los automóviles?