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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD IMPLEMENTANDO LA TÉCNICA DEL TPM EN EL ÁREA DE CAPTACIÓN DE DE GAS DE LA COMPAÑIA PACIFPETROL AUTOR JAIME CRUZ CARLOS ALFREDO DIRECTOR DE TESIS ING.MSN. SILVA FRANCO LEONARDO ANGEL 2010-2011 GUAYAQUIL- ECUADOR

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA

SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA

ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD IMPLEMENTANDO LA TÉCNICA

DEL TPM EN EL ÁREA DE CAPTACIÓN DE DE GAS

DE LA COMPAÑIA PACIFPETROL

AUTOR

JAIME CRUZ CARLOS ALFREDO

DIRECTOR DE TESIS

ING.MSN. SILVA FRANCO LEONARDO ANGEL

2010-2011

GUAYAQUIL- ECUADOR

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“La responsabilidad de los hechos ideas y doctrinas expuestos en esta

tesis corresponden exclusivamente al autor”

Firma………………..……………

Jaime Cruz Carlos Alfredo

C.I 0912274024

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DEDICATORIA

Para realizar esta tesis de grado primero se la dedico a Dios quien nos

guía en cada una de nuestras actividades, nos impulsa a realizar una

acción y a seguir adelante, en este caso la de continuar con una

preparación que sirve de mucho en este mundo globalizado, luego a mis

padres quienes me dieron la alegría de estar en este mundo, luego a mi

esposa e hijos quienes me animaban día a día para seguir adelante y

poder lograr mi objetivo, a mis maestros que con esfuerzo impartían sus

conocimientos, para poder llegar con conocimientos validos a ser un

Ingeniero Industrial.

Carlos Jaime Cruz

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AGRADECIMIENTO

Agradezco de todo corazón a Dios por su gran bondad, de

mantenerme con buena salud, brindarme fuerzas para seguir luchando en

esta vida, y quien nos dirige a tomar una decisión, a la vez nos da el don

de gratitud, para ser recíprocos con quienes de una u otra forma nos

extendieron su mano.

Este sentimiento de gratitud y agradecimiento se las dedico a mis

padres quienes me supieron guiar desde mis primeros días, a mi esposa

e hijos a quienes les quite tiempo de mi compañía y tiempo de compartir

momentos amenos para poder seguir adelante. A mis compañeros

quienes de manera desinteresada me brindaron su amistad y apoyo en

momentos difíciles.

También mis más sincero agradecimiento a los profesores de la

Facultad de Ingeniería Industrial Extensión Provincia de Santa Elena, que

fueron de gran apoyo en este tiempo de estudio, con la asesoría

necesaria y amplia para lograr nuestros objetivos. Por eso les digo

Gracias a todos.

Carlos Jaime Cruz

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RESUMEN

Tema: Análisis y mejoramiento de la productividad implementando la

Técnica del TPM en el Área de Captación de Gas de la Compañía

Pacifpetrol

Este trabajo se realizo mediante la implementación de la filosofía TPM (mantenimiento productivo total) con la finalidad de mejorar las actividades de mantenimiento preventivo y predictivo, con la convicción y firme propósito de evitar las paradas en maquinarias, sean estas plantas compresoras, y poder mejorar la productividad de la empresa, pero para obtener resultados favorables, se debe contar con la aprobación y apoyo desinteresado de los altos directivos, para las capacitaciones requeridas al personal de operaciones. Se realizó visitas constantes a la empresa y mediante recopilación de datos desarrollar técnicas de ingeniería, como: Ishikawa, foda, diagrama de flujo entre otras, para realizar una evaluación y análisis de la situación de la empresa PACIFPETROL S.A. Con todos estos datos recopilados, se procedió a realizar un análisis económico con la ayuda de los medios contables aplicados en la actualidad como valores del TIR, VAN, Benéfico/costo. Con esta aplicación de mantenimiento basada en la filosofía TPM se tendrá resultados confiables y exactos del estado de los equipos, con los cuales se podrá llevar una mejor programación, planificación, control, seguimiento de actividades. Esta implementación tiene un costo aproximado de $108.260,36 disminuyendo de tal manera las perdidas por paradas de máquinas con un costo de $ 109.788,20 para la cual se va a tener una recuperación de la inversión a los 29 meses desde el inicio de la implementación del sistema. Todo esto se da con la aportación de todos los involucrados en esta aplicación se obtendrá los resultados esperados.

…………………………………. …..….……………….……………

Jaime Cruz Carlos Alfredo Ing. Silva Franco Leonardo A.

0912274024

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PRÓLOGO

La empresa PACIFPETROL S.A. por el motivo de ser una empresa

dedicada a la extracción de hidrocarburos, debe estar al margen de la

tendencia competitiva, motivo por el cual se encuentra en proceso de

certificar a las normas ISO 9001-2008 mediante la contratación de los

servicios profesionales de la empresa Bureau Veritas, para que de cursos

de auditoría interno integrado y crear un grupo de auditorías internas en la

empresa para estar monitoreando las actividades y registros necesarios,

con los cuales poder acceder a esta certificación.

Además con las nuevas tendencias tecnológicas, y poder mejorar las

actividades de mantenimiento, se vio la necesidad de realizar las

actividades del departamento con la aplicación de la filosofía TPM ya que

es una técnica que ha tenido resultados efectivos tales como el logro de la

eficiencia total, la incorporación de cambios en el manual de estándares,

establecer condiciones de los equipos para cero defectos, y la medición

de condiciones mediante programas.

Con la concientización de los directivos de la empresa de que es

una propuesta viable, y poder ser cada vez más competitivos, esta

inversión se revertirá en mejoras en su productividad, también en el

ahorro que representa tener trabajadores sanos e índices de accidentes

bajos, con estos parámetros poder obtener la disponibilidad de los

recursos para la propuesta, y poder realizar su debida implantación.

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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes del problema.

La empresa Pacifpetrol en el área de compresión de gas en este

año ha presentado problemas, las mismas que han ocasionado variación

en los resultados estadísticos de control en la empresa, y en la entrega

de producción diaria.

El problema se percato por la los parámetros obtenidos en los

tableros de control de los medios de producción, los cuales son tomados

cada hora por los operadores de turno.

Tomando en consideración que el personal es una mano de obra

calificada con preparación en el lugar de origen de los medios de

producción, teniendo la capacidad de dar solución a cada uno de los

inconvenientes que se presentan, siguiendo manuales de procedimiento y

normas para cada actividad a realizar.

Actualmente la empresa está en un proceso de chequeos

médicos los cuales los realiza anualmente, para saber el estado de salud

de cada uno de sus colaboradores debido a que es una empresa de

extracción, almacenamiento y transportación de hidrocarburos.

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1.1.1. Planteamiento del problema.

Este estudio está basado en el análisis de la situación actual de la

empresa donde se detecta problemas por la que se ve afectada la

productividad de la misma, por la baja disponibilidad en los medios de

producción, una baja en los flujos de gas enviados desde sub estaciones

hasta planta, provocan bajo rendimiento en la obtención del producto

terminado, motivo por el cual se crea una inconformidad en el interior de

la empresa como en el exterior de la misma, paradas por la obstrucción

de filtros de aceite de compresor, cabe destacar que la empresa cuenta

con programas de prevención de riesgos laborales, capacitación para

realizar auditorías internas para la aplicación de normas ISO 9001-2008,

con la finalidad de obtener siempre una mejora continua.

1.1.2. Delimitación del problema.

ASOCIACION PACIFPETROL, es una empresa que dedica sus

esfuerzos a la explotación de petróleo, gasolina y gas en el Bloque: Ing.

Gustavo Galindo Velasco de la Provincia de Santa Elena, este análisis es

realizado en el área de plantas compresoras de las estaciones # 67 y

estación tigre.

Tomando en consideración que es un circuito cerrado del sistema

de captación de gas se pone de manifiesto un diagrama de flujo para

mejor ilustración del mismo. ANEXO Nº 2

1.2. Objetivos.

1.2.1. Objetivo general.

Analizar la situación actual de los medios de producción de la

empresa previo a la presentación de recomendaciones y soluciones a los

Introducción 3

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problemas encontrados, con la aplicación de nuevas técnicas y la filosofía

TPM.

1.2.2. Objetivos Específicos.

Al realizar el siguiente trabajo de investigación de los procesos

productivos de esta empresa vamos a poder analizar las causas de los

problemas encontrados, o sus consecuencias resultantes de los mismos

problemas.

Confirmar causas de paradas.

Verificar índices de disponibilidad en los equipos.

Evaluar el estado de maquinarias.

Recomendar datos técnicos para mejorar el sistema de

mantenimiento.

Utilización de métodos estadísticos.

1.3. Justificativo.

Este estudio, es realizado para la aplicación de conocimientos, los

cuales serán valederos previo a la obtención del título de Ingeniero

Industrial.

En el transcurso de esta investigación se pudo visualizar e identifico

problemas que afectan al sistema productivo y directamente a la

productividad de la empresa.

La empresa por ser una de las pioneras en el sistema de extracción,

almacenamiento y transporte, debe cumplir con requerimientos

internacionales requeridas por las normas ISO 9001-2008 con la

aplicación en todas las áreas para identificación de riesgos y

determinación de los controles necesarios.

Introducción 4

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1.4. Marco Teórico.

El Marco Teórico está basado en los conocimientos adquiridos en

el ciclo de estudio en la carrera de Ingeniería Industrial, con la aplicación

de nuevas técnicas y herramientas, las mismas que al ser aplicadas

servirán para dar soluciones a los problemas presentes en una planta.

Marco histórico.

El marco histórico tenemos que las plantas compresoras de gas

natural tenían inconvenientes desde el mes de enero del 2010 en la

sección Tigre.

Marco referencial.

El personal operativo fue capacitado en el lugar de origen de las

mismas plantas o sea en Argentina Cía. Palmero Grupo Electrógeno

diesel y gas.

El TPM es un modelo completo de dirección industrial, no se trata

de acciones simples de limpieza, se trata de gestionar automáticamente la

información de mantenimiento o aplicar una serie de técnicas de análisis

de problemas, el TPM es una estructura de management industrial que

involucra sistema de dirección, cultura de empresa, arquitectura

organizativa y dirección del talento humano.

Presentar el TPM en forma sintética, pero completa no es algo fácil

ya que el modelo japonés y el material escrito por estos expertos no

emerge una visión global.

Es imprescindible saber y conocer las aplicaciones de

mantenimientos que utiliza la empresa antes del TPM.

Introducción 5

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El mantenimiento preventivo data de 1951 y es un mantenimiento

que se realiza diariamente a los equipos sean estos compresores, tales

como (limpieza inspección, lubricación, ajuste) para conservar el buen

estado de los equipos y evitar fracasos a través de la prevención del

deterioro, con un control periódico o diagnostico del estado del equipo

para medir el deterioro, con la aplicación de mantenimiento periódico y el

mantenimiento predictivo, casi como la vida misma que se extiende por la

medicina preventiva, la vida útil de los medios de producción puede ser

prolongada haciendo mantenimiento preventivo.

El mantenimiento periódico se basa en el mantenimiento tiempo

TPM consiste en inspeccionar periódicamente, mantenimiento y equipo de

limpieza, sustitución de piezas para evitar su deterioro súbito y problemas

en el proceso.

Mantenimiento predictivo este es un método en que la vida es una

parte importante, predecir es que el servicio basado en la inspección o

diagnóstico, con el fin de utilizar las partes hasta el límite de su vida útil.

En comparación con los periódicos de mantenimiento, mantenimiento

preventivo es mantenimiento basado en condición. Gestiona valores de

tendencia, mediante la medición y análisis de datos sobre el deterioro y

emplea un sistema de vigilancia, destinadas a controlar las condiciones a

través de una línea de sistema.

El mantenimiento correctivo data de 1957 mejora el equipo y sus

componentes para que el mantenimiento preventivo puede llevarse a

cabo de forma fiable. Equipos con fallas de diseño debe ser rediseñado

para mejorar la fiabilidad o la mejora de su mantenimiento.

Mantenimiento de prevención data de 1960 indica el diseño de un

nuevo equipo. La debilidad de las máquinas actuales son suficientemente

estudiado (según la información del sitio que conduce a la prevención de

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fallas, mantenimiento más fácil y evita los defectos, la seguridad y

facilidad de fabricación)

Ahora las empresas industriales dan mucha importancia a los

pequeños detalles que se presentan día a día y que hacen que un

determinado proceso no marche bien, la mejor forma de hacerlo es

manteniendo con rigor todo tipo de estándares, preservando ideas para

su mejora o la eliminación de todo tipo de funcionamiento sin coste sin

valor, identificando nuevas motivos de progreso, concentrando toda la

organización en el mantenimiento de rigor, en la aplicación de la tarea

cotidiana, la mejora continua y la innovación y creatividad, como tarea de

todos. La filosofía se toma hacia la satisfacción del cliente sea este

interno o externo y en el enfoque de la mejora de la competitividad y con

unos objetivos que conducen hacia una meta.

Por esta razón se ha de implementar en, la empresa una nueva

cultura con visión de futuro es decir con una base en el nuevo modelo de

gestión global de la empresa en calidad total.

Por lo tanto podemos decir que el TPM va a contribuir en:

Elaborar un proyecto de empresa que tenga como objetivo la

constitución de una estructura en la compañía que busque la máxima

eficiencia del problema de producción de manera global.

Identificar mecanismos en la organización para prevenir las

diversas pérdidas en producción y todo tipo de despilfarro hacia un

objetivo de: cero mal funcionamiento de esta forma se contempla y alarga

el ciclo de vida útil de los sistemas de producción y se obtiene los

planificaciones técnicas y un rendimiento operacional con la mayor

rapidez así podemos adherir a los problemas clásicos diseños y

recepciones de los equipos e inversión de lo justo y necesario, implicando

a todos los departamentos. Se empezara en una primera fase con la

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fabricación e se extenderá a los de ingeniería, calidad, compras,

administración, etc.

Logra la adhesión al proyecto y la participación de su desarrollo de

todos los empleados de la compañía desde la alta dirección hasta los

operadores de los sistemas de producción.

Conseguir cero parada, pérdidas económicas y despilfarros

mediante las actividades mejora implantadas a través de los grupos de

fabricación.

1.5. Preguntas a contestarse en la investigación.

¿Se podrán bajar costos operativos aplicando la filosofía TPM?

¿Obtendremos mejor rendimiento en la productividad con esta

aplicación?

¿Se podrá incentivar a los operadores para que adopten esta

filosofía?

¿Se reducirán los tiempos muertos existentes en cada operación?

Hipótesis.

Mediante el presente estudio se podrán bajar costos operativos,

minimizar paradas no programadas, un rendimiento en la operación y en

la productividad, optimizando los procesos operativos y productivos en

plantas compresoras.

1.6. Metodología.

El TPM está evolucionando permanentemente es por esta razón

que es necesario la aplicación en toda empresa de esta filosofía, las

Introducción 8

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organizaciones industriales para lograr en menos de 20 años tener su

vida paralela a la gestión de la calidad total (TQM)

Con las vivencias del día a día, y en los últimos años podemos

decir que actualmente el TPM como aplicación en la empresa

corresponde a:

La definición de una política para alcanzar una meta a través del

logro de unos objetivos parciales, se debe hacer balances anuales

para corregir desviaciones sobre dichos objetivos en todos los

resultados alcanzados.

El despliegue de esa política de esa política a todos los niveles de

la organización.

La invernacion y pilotaje pensando en el como medio y largo plazo.

La elaboración de un programa de para mejora de la calidad-

costo- plazos- seguridad productividad y satisfacción de los

empleados, proveedores y clientes.

La estimación de las mejoras individuales y de grupos, creando

grupos de fiscalización y mejora continua.

El mantenimiento autónomo y espontaneo desarrollado por etapas

tomando como punto de partida el desarrollo de la limpieza para la

inspección.

El mantenimiento programado y toda la política que lo rodea.

El mantenimiento de la calidad a través del desarrollo del

mantenimiento predictivo para aplicar permanentemente a los

equipos productivos.

Aplicación de estas prácticas basadas en el desarrollo de competencia

de todos los empleados.

La conservación de la seguridad y medio ambiente.

Introducción 9

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La planificación en el diseño y construcción o adquisición de

nuevos equipos por la capacitación y ampliación de experiencias.

Esta aplicación debe estar basada en un diagnóstico para lo que es

necesario conocer en todo momento el historial de los equipos a través

del sistema de control de información en tiempo real así se facilita el

trabajo a los fabricantes de equipos y a los grupos de distribución interna.

La gestión de la calidad total sigue siendo el modelo preferido en

Europa como aplicación en empresas en busca de la excelencia, la

calidad total no es una moda pasajera en el mundo empresarial si no que

es algo permanente en los principios de la filosofía humana pudiendo

definirla como “un conjunto de principios de métodos organizados en una

estrategia global que moviliza a toda la empresa para obtener un mayor

satisfacción del cliente a través de la mejora continua”.

Por otra parte toda organización industrial evoluciona con el tiempo

probablemente más de prisa y de forma más eficaz de lo que nosotros

creemos percibir y va desarrollando lo que se ha dado en llamar la cultura

de empresas, en la que quisiera identificar tres componentes

fundamentales.

El proyecto de empresa desarrollada a través de una estrategia o

dicho de otro modo: la estrategia para alcanzar una meta.

Los instrumentos adecuados para alcanzar dicha meta.

La forma de integración de las personas en el proyecto de

empresa a través de estos instrumentos.

En este contexto, se da una nueva definición del concepto de

empresa “como un sistema formado por un conjunto de elementos

en interacción dinámica asociados con una extrema visión y

Introducción 10

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ambición para llegar a una meta a través de ir logrando unos

objetivos parciales”.

En conclusión la filosofía de T.P.M es la mejora continua y la

búsqueda de la eficiencia, Pilares como el de Mantenimiento Autónomo

que busca la mejora continua de los equipos en forma lenta, o T.P.M. en

Oficinas que busca la mejora en la eficiencia de Personas con funciones

administrativas y de sus medios de trabajo, o el Pilar de Liderazgo que

busca formar Líderes con sentido de pertenencia de la Empresa para la

que trabajan, son aplicables en sus conceptos para mejorar la eficiencia

en cualquier actividad humana.

El Mantenimiento. Total Productivo no es una forma nueva de hacer.

Mantenimiento, es una filosofía o forma de pensar, que cambia nuestras

actitudes en la búsqueda de la eficiencia y mejora continua de la

maquinaria y de su entorno.

Está orientado en 3 principios básicos:

T.P.M. = Principio Preventivo + Principio cero Defectos + Participación

de Todos

El principio Preventivo implica implementar todos los programas y

buscar los recursos necesarios para prevenir que:

Los equipos fallen.

Que ocultan problemas

Que haya se presenten pérdidas de cualquier tipo

Que se presenten accidentes.

Que se presenten defectos de calidad

Introducción 11

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El principio cero defectos implica implementar todos los programas y

buscar los recursos necesarios para lograr.

Cero defectos: 100 % Productos de Calidad.

Cero paradas de equipos: Cero paradas no planeadas.

Cero paradas de equipos: Cero paradas no planeadas.

Cero incidentes, cero accidentes.

Cero desperdicios: Ningún trabajo, ninguna pérdida de tiempo. Uso

efectivo de las destrezas y recursos.

Participación de todos implica involucrar a todo el personal, de la

empresa en las múltiples tareas que se derivan de los programas de

T.P.M.

Todos trabajarán como un solo equipo tras una meta común, que es

la licencia en todas las actividades y en la búsqueda de la mejora

continua de las maquinas. Cada persona será líder de un proyecto o tarea

específica, con roles que se pueden intercambiar según las necesidades

de los programas de T.P.M.

El Mantenimiento Total Productivo está soportado en 10 grandes

pilares o Programas generales:

A. Liderazgo.

B. Organización.

C. Enfoque de mejoramiento continúo.

D. Mantenimiento autónomo.

E. Mantenimiento progresivo.

F. Educación y entrenamiento.

G. Manejo inicial de equipo.

Introducción 12

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H. Calidad del mantenimiento.

I. Administración y soporte: TPM de oficinas.

J. Higiene seguridad industrial y manejo ambiental.

Objetivos del TPM:

Obtener mínima del 80% EXP.

Obtener mínimo de 90% OEE (eficacia total del equipo).

Ejecutar las máquinas, incluso durante el almuerzo. (El almuerzo

es para los operadores y no para las máquinas).

Operar en forma, por lo que no hay quejas de los clientes.

Reducir el coste de fabricación en un 30%.

Lograr 100% de éxito en la entrega de las mercancías según lo

requiera el cliente.

Mantenga un ambiente libre de accidentes.

Aumentar las sugerencias de 3 veces. Desarrollar cualificados y

flexibles trabajadores múltiple.

CUADRO Nº1

LOS OBJETIVOS DEL TPM

Motivos de TPM

1. Aprobación del ciclo de vida de enfoque para mejorar el

rendimiento general del equipo de producción.

2. Mejora de la productividad por trabajadores altamente

motivados que se consigue mediante la ampliación de

empleo.

3. El uso de actividades de voluntariado en grupos pequeños

para identificar la causa de la falla, la planta sea posible y

modificaciones del equipo.

Singularidad de TPM

La principal diferencia entre TPM y otros conceptos es que los

operadores están también a participar en el proceso de

mantenimiento. El concepto de "I (operadores de producción)

Introducción 13

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operar, (departamento de mantenimiento)" solución no es seguida.

TPM Objetivos

1. Lograr cero defectos, cero Distribución y cero accidentes

en todas las áreas funcionales de la organización.

2. Implicar a las personas en todos los niveles de

organización.

3. Formar equipos diferentes para reducir los defectos y el

Mantenimiento Autónomo.

Los beneficios directos

del TPM

1. Aumente la productividad y la OPI (Overall Eficiencia de

Planta) en 1,5 o 2 veces.

2. Rectificar quejas de los clientes.

3. Reducethe coste de fabricación en un 30%.

4. Satisfacer las necesidades de los clientes en un 100%

(Entregar la cantidad adecuada en el momento adecuado,

en la calidad requerida.)

5. Reducir los accidentes.

6. Siga las medidas de control de la contaminación.

Los beneficios

indirectos del TPM

1. Mayor nivel de confianza entre los empleados.

2. Mantenga el lugar de trabajo limpio, ordenado y atractivo.

3. Favorable change en la actitud de los operadores.

4. Lograr las metas mediante el trabajo como equipo.

5. Horizontal deployment de un nuevo concepto en todos los

ámbitos de la organización.

6. Compartir conocimientos y experiencias.

7. Los trabajadores obtienen un sentimiento de ser dueño de

la máquina.

Fuente: www.gestiopolis.com Autor: Karla Mandujano.

OEE (eficacia global del equipo): OEE= A x PE x Q

A - La disponibilidad de la máquina. La disponibilidad es la

proporción de máquina del tiempo está fuera realmente disponibles de

tiempo que debe estar disponible.

Introducción 14

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A= (MTBF-MTTR)/MTBF.

MTBF - Tiempo medio entre fallos = (Duración total) / Número de

fracasos.

MTTR - Tiempo medio de reparación.

PE - los resultados de eficiencia. Se administra por RE X SE.

Tasa de eficiencia (RE): promedio de tiempo de ciclo real es más

lento que el ciclo de tiempo de diseño debido a los atascos, etc. salida se

reduce a causa de los atascos.

A eficiencia de velocidad (SE): el tiempo de ciclo real es más lento

que el tiempo del ciclo de diseño de máquinas de salida se reduce,

porque se está ejecutando a velocidad reducida.

Q - Se refiere al tipo de calidad. ¿Cuál es el porcentaje de piezas

bueno, del total producido a veces llamado "rendimiento".

Pasos en la introducción del TPM en una organización:

Paso A – Etapa preparatoria.

Paso 1 - Comunicación de gestión a todos los TPM introducción

sobre la organización:

Comprensión adecuada, el compromiso y la participación activa de la

alta dirección en necesario para este pasó. La alta dirección debe tener

programas de sensibilización, tras lo cual el anuncio se hace a todos.

Publicar en la revista casa y lo puso en el tablón de anuncios. Enviar una

carta a todos los individuos en cuestión si es necesario.

Introducción 15

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Paso 2 - La educación inicial y la propaganda en favor de TPM:

La formación es que se realiza en función de la necesidad. Algunos

necesitan un entrenamiento intensivo y algunos simplemente una toma de

conciencia. Tome la gente que importa a los lugares donde TPM ya

aplicado con éxito.

Paso 3 - Creación de comités departamentales y TPM:

TPM incluye la mejora, mantenimiento autónomo, etc.

mantenimiento de la calidad, como parte de ella. Cuando los comités se

estableció que debería hacerse cargo de todas esas necesidades.

Paso 4 - Establecer el sistema de trabajo de TPM y el objetivo:

Ahora, cada zona es punto de referencia y fijar un límite para la

realización.

Paso 5 - Un plan maestro para la institucionalización:

El siguiente paso es la aplicación líder para la institucionalización de la

cual se convierte en un TPM cultura organizacional. El logro de

adjudicación PM es la prueba de llegar a un nivel satisfactorio.

Paso B – Etapa Introducción.

Esta es una ceremonia y debería invitar a todos proveedores como

deben saber que queremos de calidad de suministro de los mismos,

las empresas vinculadas y las empresas afiliadas que pueden ser

nuestros clientes, las preocupaciones hermanas etc. Algunos pueden

aprender de nosotros y algunos pueden ayudar a nosotros y los clientes

recibirán la comunicación de nosotros que nos preocupamos por la

calidad de salida.

Introducción 16

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Etapa C – Aplicación.

En esta etapa se realizan ocho actividades que se llaman ocho

pilares en el desarrollo de las actividades TPM de estas cuatro

actividades para el establecimiento del sistema de eficiencia de la

producción, una para el sistema de control inicial de los nuevos productos

y equipos, uno para la mejora de la eficiencia de la administración y son

para el control de la seguridad, saneamiento, ambiente de trabajo.

Etapa D - Institucionalización de la etapa.

Por todo lo que hay actividades que ha alcanzado un estado de

madurez. Ahora es el momento de aplicación para la adjudicación PM.

Piense también en un desafío nivel al que usted puede tomar este

movimiento.

Organización Estructurada para la Ejecución de TPM:

Conclusión:

Hoy, con competencia en la industria en su punto más alto, TPM

puede ser lo único que se interpone entre el éxito y el fracaso total para

algunas empresas. Se ha demostrado que es un programa que funciona.

Se puede adaptar a trabajar no sólo en las plantas industriales, pero en la

construcción, mantenimiento de edificios, el transporte y en una variedad

de otras situaciones. Los empleados deben ser educados y convencidos

de que TPM no es un "programa del mes" y que la administración está

totalmente comprometida con el programa y el marco de tiempo

prolongado es necesario para la plena aplicación. Si todos los

involucrados en un programa de TPM hace su parte, una tasa

inusualmente alta de rendimiento en comparación con los recursos

invertidos pueden esperarse.

Introducción 17

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Diagrama de Pareto.

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de

análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un

problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (los muchos y

triviales).

Ventajas.

Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto

en caso de ser resueltas.

Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de

los problemas.

Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de

solucionar otras.

Su formato altamente visible proporciona un incentivo para

seguir luchando por más mejoras.

Utilidades.

Determinar cuál es la causa clave de un problema, separándola

de otras presentes pero menos importantes.

Contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas, comparando

sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes.

Pueden ser asimismo utilizados tanto para investigar efectos como

causas.

Comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las

conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores.

Introducción 18

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Diagrama de causa – efecto.

El diagrama de Ishikawa, o Diagrama Causa - Efecto, es una

herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto

posibles causas, tanto de problemas específicos como de características

de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un

resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese

resultado.

Ventajas.

Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema,

no en la historia del problema ni en los distintos intereses

personales de los integrantes del equipo.

Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las

causas de las características de calidad, utilizando para ello un

enfoque estructurado.

Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo,

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de

ellos tiene sobre el proceso.

Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso.

Utilidades.

Identificar las causas - raíz, o causas principales, de un problema o

efecto.

Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están

afectando al resultado de un proceso.

Introducción 19

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CAPITULO II

GENERALIDADES

2.1. Antecedentes de la Empresa.

El campo Ancón: Pequeña población que se levanta en lo alto de

una elevación que domina desde lo alto al inmenso mar. Allí se asienta

uno de los primeros campos petrolíferos que se desarrollaron en el

Ecuador.

La actividad petrolera en la Península de Santa Elena comenzó en

el año de 1911, con la compañía inglesa Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd.

(A.E.O.L), que desarrolló el campo petrolero de Ancón. El primer pozo,

ANC-1, se perforó en 1911, en las proximidades de la localidad de

Ancón con una profundidad final de 2116 pies Posteriormente, se

descubrieron otros campos los cuales fueron dados en concesión por el

Estado Ecuatoriano a otras compañías petroleras tales como la Ecuador

Oilfields Ltd., Manabí Exploration Company Inc., Cautivo (CEPECA),

Carolina Oil Company, las que ocuparon áreas al norte y oeste de la

Península.

Posteriormente en el año 1.976, la Corporación Estatal Petrolera

Ecuatoriana (CEPE) tomó el control de los Campos Petroleros de la

Península incluyendo los de Carmela y Matilde; el 26 de septiembre de

1.989 se creó Petroecuador en reemplazo de CEPE. Por gestiones

realizadas por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) el

Estado otorga a la misma la Concesión del bloque de la Provincia de

Santa Elena el cual toma el nombre de Campos “Ing. Gustavo Galindo.

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Velasco”. La ESPOL en consorcio con la operadora argentina Compañía

General de Combustible C.A (C.G.C.) desde el 1 de Mayo 1.996,

desarrolla y exploran estos campos, a la presente fecha este campo es

explorado por la compañía Pacifpetrol.

Cabe destacar también que a sus inicios contaba un recursos

humano de aproximadamente 220 trabajadores, más dos empresas

tercerizadoras con un aproximado de 52 personas cada una, pero

acogiendo a las disposiciones del nuevo mandatario de la República, la

empresa procedió a eliminar las empresas contratistas y enrolo a toda el

recurso humano operativo a la empresa, al momento la empresa

Pacifpetrol cuenta con un total de 324 trabajadores aproximadamente,

mediante un organigrama general podemos apreciar las dependencias de

la empres, el mismo que lo encontraremos en Anexo 1.

2.2. Datos generales.

2.2.1. Localización.

El campus Gustavo Galindo Velasco se encuentra en la Provincia

de Santa Elena, Parroquia Ancón, ubicado en el sureste de la provincia

del Guayas, Ecuador distante 120Km kilómetros de la ciudad de

Guayaquil, el bloque comprende 1200Km² de las cuales el 40% son de

costa afuera.

2.2.2. Ubicación.

El pozo ANC0001 fue perforado en 1911 en las proximidades de la

parroquia Ancón, con una profundidad final de 2116 pies (Formación

Socorro).

Generalidades 21

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CUADRO Nº 2

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Dpto. Mantenimiento. Autor: Google

2.3. Identificación según código internacional industrial uniforme

(CIIU).

Tomando en consideración el Código industrial Internacional

uniforme, de las actividades de servicios relacionadas con la extracción

de Petróleo y Gas, en el literal (a), numeral 11.

Extracción de petróleo crudo y gas natural.

Código 11100 Extracción de Petróleo crudo y gas natural (incluye

gas natural licuado y gaseoso, arenas alquitraníferas, esquistos

bituminosos o lutitas, aceite de petróleo y de minerales bituminosos,

petróleo, coque de petróleo, etc.).

Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo

y gas, excepto las actividades de prospección.

Código 11200 Actividades de servicio relacionadas con la

extracción de petróleo y gas excepto las actividades de prospección.

N

0 E

S

BLOCK-2

ANCON

ANC0001

Generalidades 22

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2.3.1. Productos (servicios).

PACIFPETROL es una empresa industrial petrolera con personería

independiente, con operaciones en exploración y producción de petróleo,

gas y gasolina natural.

Se la denomina gasolina natural ya que se le obtiene a partir del

gas natural, mediante la recuperación de hidrocarburos que contiene

dicho gas, como son C5H12, C6H14, C7H16 C8H18 C9H20, C10H22, y

otros. Los cuales según análisis realizados se encuentran en la gasolina

natural en las siguientes proporciones: C5 -8.5%, C6 –16%, C7 –13.6%,

C8 –20.5%, C9 –8.8%, C10 –3.2%, y otros en un 29.4%.

El gas que se utiliza en este proceso tiene hidrocarburos pesados

metano CH4,etano C2H6, propano butano y superiores, los mismos que

se eliminan por medio de condensación y dejándolo en condiciones de ser

utilizados.

Desde el punto de vista físico son petróleos livianos a medios

(rango gravedades API 30°, con bajo contenido en sulfuros (0.030 a

0.114 %). En general presentan la composición típica de petróleos muy

maduros o condensados, caracterizada por un alto contenido de

hidrocarburos saturados (84 al 91 %) y extremadamente bajo tenor de

asfáltenos (0.3 a 0.4 %).

En su organización interna y en sus relaciones con terceros

funciona como una sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio

de las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus

afines, conforme a las reglas del derecho privado y a las normas

contenidas en sus estatutos.

Generalidades 23

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Esta empresa ha sido partícipe del desarrollo del sistema petrolero,

se creó con la única meta de la extracción de este mineral para el

beneficio de la industria petrolera en el Ecuador.

No ha escatimado esfuerzos en utilizar siempre las mejores

maquinarias y las mejores técnicas para entregar un producto final de alta

calidad, mediante un diagrama apreciamos los equipos con que cuenta la

empres Anexo Nº 2 Flujograma.

Están equipados con tecnología moderna en cuanto a maquinaria

industrial para la seguridad de todo su personal, el afán por el crecimiento

de la producción, se constituye en un reto, que año tras año los lleva a

situarse como una empresa petrolera líder en el Ecuador.

2.3.2. Filosofía estratégica.

En conformidad con las estrategias implementadas por la empresa,

el sistema de gestión de calidad está orientado para que las operaciones

cumplan con los estándares requeridos por el cliente, requisitos de la

legislación Ecuatoriana, normas internacionales, compromisos adoptados

con la comunidad, empleados y contratistas.

Además está comprometido con la mejora continua de sus

procesos, asegurando el establecimiento, revisión y cumplimiento de los

objetivos de calidad, proporcionando los recursos necesarios para su

implementación y mantenimiento, las principales en la operación,

ejecutando actividades planificadas y controladas.

Se tiene como fin aplicar los siguientes parámetros:

Determinar puntos de mejora para aumentar la efectividad.

Medir la eficacia de las actividades.

Estandarización de procedimientos de trabajo.

Generalidades 24

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Mayor conciencia en el uso de equipo de protección personal.

2.3.3. Misión.

La Empresa tiene una obligación moral o deber que alguien tiene

que cumplir, o el propósito a seguir para conseguir las ideas propuestas.

Llegando a tener un cumplimiento eficiente de las misiones

encomendadas vamos a tener una Empresa competitiva en el ambiente

Industrial, buena rentabilidad y estabilidad laboral.

Misión.

“Producir Hidrocarburos trabajando en equipo para generar riqueza

sustentable”.

2.3.4. Visión.

La Visión que tiene la empresa es la percepción del sentido de la

inteligencia y la capacidad de prever o sentir algo que va a ocurrir.

Esto se da como una imagen sobrenatural o irreal de la fantasía o

de la imaginación que se toma como verdaderas.

Tratando con esto de ir observando o contemplando algo que se ve

como resultado esperado.

Visión.

“Ser un referente en la Industria caracterizada por la rentabilidad,

flexibilidad y creatividad con responsabilidad social y ambiental,

trabajando en equipo en un excelente clima laboral”.

Generalidades 25

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2.3.5. Valores.

Integridad.

Confianza.

Rentabilidad.

Compromiso.

2.3.6. Aspectos sociales.

PACIFPETROL es una empresa industrial petrolera con personería

jurídica, autonomía administrativa, y con patrimonio propio e

independiente, con operaciones en exploración y producción.

En su organización interna y en sus relaciones con terceros

funciona como una sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio

de las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus

afines, conforme a las reglas del derecho privado y a las normas

contenidas en sus estatutos.

Nuestra Actividad

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Políticas Ambientales

Seguridad Industrial

Programa de Remediación Ambiental

Calidad

Tecnología Informática

2.4. Organigrama general de la empresa.

La estructura organizacional o general de la empresa está dirigida por

la presidencia ejecutiva a cargo del Ing. Raúl Dubbie, tiene como Gerente

Generalidades 26

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de la unidad de negocios Ancón al Sr. Francisco Chávez Duque, quien es

el responsable de todas las actividades de la empresa, esta organización

es de tipo lineal y funcional.

Gerente de desarrollo humano administración y compras,

responsable del bienestar del RRHH que opera en la empresa,

materiales, proveedores, para el cumplimiento de los objetivos

programados por la gerencia de la unidad de negocios.

Gerencia de finanzas, responsable de distribuir y controlar los

capitales asignados para cada operación, cuidar los activos fijos que son

patrimonio del estado, tener un fiel cumplimiento de los controles de rigor,

sea estas SRI, etc.

Superintendente de Operaciones, responsable de que los

departamentos cumplan con cada objetivo de producción, y a la vez estos

cumplan con los estándares de calidad requeridas por el cliente para el

bienestar de la organización.

Superintendente de producción B.M, responsable de la

producción recuperada por el sistema de bombeo mecánico.

Superintendente de producción Swab, Hl, responsable de la

producción recuperada por los sistemas de Swab y herramienta local.

Superintendente de mantenimiento, responsables del buen

mantenimiento de los medios de producción, aprobación de las solicitudes

de materiales, para el buen desenvolvimiento y cumplimiento de las

disponibilidades de de los equipos en cada operación.

Superintendencia de HSEQ, responsable de mantener el stock y

entrega de los EPP, para el personal operativo.

Generalidades 27

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2.5. Organigrama del departamento de la empresa.

La siguiente estructura organizacional es del área donde se va a dar

efecto el estudio y aplicación de la filosofía, la misma que designa

responsabilidades según el cargo y operación a desarrollar.

GRÁFICO Nº1

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE

COMPRESORAS.

Fuente: Dpto. Pacifpetrol Autor: Carlos Jaime Cruz

JEFE DE PLANTAS Y SISTEMAS

DE COMPRESION FACILIDADES

Y PROYECTOS.

ING.DANIEL MARMOL

ING DE MANTENIMIENTO

ELECTROMECANICO.

ING. IVAN OÑA

ING PAUL COLLANTE

ASISYTENTE DE

MANTEWNIMIENTO

MARICELA LARA

SUPERVISOR DE

MANTENIMIENTO DE

PLANTAS Y SISTEMA

DE COMPRESIÓN.

WILMER VILLAO

DAVID PEÑAFIEL

CARLOS CRUZ

SUPERVISOR

ELECTRICO.

MARINO CRESPO

TÉCNICO MECANICO.-

WILLIAN CRUZ

CARLOS JAIME

MAXIMO PANCHANA

OPERADOR ELECTRICO.

ESIDRO MUÑOS

EDISON VILLÓN

GEOVANNY MONTERO

TÉCNICO

ELECTRICO

JOSÉ VERA

AYUDANTE MEC´ÁNICO

SANTIAGO DEL PEZO

HECTOR RAMOS

MILTON MORALES

Generalidades 28

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2.5. Descripción del área.

En la actualidad la empresa Pacifpetrol en el área de

mantenimiento de plantas compresoras y captación de gas cuenta con

medios de producción con tecnología de punta sean estos de gran

utilidad para el desarrollo de actividades y de la producción en general, en

toda empresa para poder garantizar el óptimo funcionamiento de las

maquinarias y equipos es imprescindible un departamento de

mantenimiento capaz de dar soluciones inmediatas a los diversos

problemas técnicos, con una información exhaustiva, tener absoluta

fiabilidad de suministros de repuestos, una buena dotación de

herramientas, equipos de última tecnología, un adiestramiento y

perfeccionamiento continuo, ya que cada día la tecnología avanza y las

exigencias se vuelven cada vez más elevadas, con todos estos

parámetros y un buen asesoramiento , podremos aprovechar de manera

eficiente todo el potencial de las instalaciones, los mismos que podemos

apreciar en los anexos (3,4,5,6,7,8,9,10).

CUADRO Nº 3

LISTA DE COMPONENTES DE MOTOR PALMERO

Fuente: Archivo Pacifpetrol Autor: Ing. Planta

Generalidades 29

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CUADRO Nº 4

LISTA DE COMPONENTES DE MOTOR WAUKESHA

Fuente: Dpto. Mantenimiento Autor: Ing. De planta

CUADRO Nº 5

MOTOR PALMERO SAN LUIS

ESTACIÓN TIGRE. COMPONENTES

Fuente: Dpto. Mantenimiento Autor: Ing. De planta

Generalidades 30

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CUADRO Nº 6

MOTOR DEUTS Y GENERADOR PALMERO

ESTACIÓN TIGRE

Fuente: Dpto. Mantenimiento Autor: Ing. De planta

CUADRO Nº 7

AEROENFRIADOR Y BOMBA DE ACEITE DE PLANTA DE GASOLINA

Fuente: Dpto. Mantenimiento Autor: Ing. De Planta

Generalidades 31

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Generalidades 32

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CUADRO Nº 9

LISTA TOTAL DE COMPONENTES DE COMPRESORAS

Fuente: Dpto. Mantenimiento Autor: Ing. De Planta

Generalidades 33

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CUADRO Nº 10

DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS

Fuente: Dpto. Mantenimiento Autor: Ing. De Planta.

Generalidades 34

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CAPITULO III

SITUACIÓN ACTUAL

3.1. Capacidad de producción.

La empresa por estar en el sector primario como es la explotación

de recursos naturales o también conocido como recursos no renovables

en el sector industrial, considerando los sistemas de extracción de los

mismos, se obtiene como producción real diaria: 1400 bbls, de petróleo

extraídos por los sistemas de bombeo mecánico, Swab, Hl, 70 bbls, de

gasolina natural haciendo uso de la cantidad de gas que envían las

plantas compresoras de las estaciones 67 y tigre , 720.000 pies cúbicos

de gas (MSCFD) captado por el sistema de succión de las plantas

compresoras, aportan de forma importante a la capacidad de producción

total de la empresa, de los cuales el excedente es utilizado como

combustible para el sistema de GNV.

Tenemos datos estadísticos de la calidad de la gasolina que se

obtiene del proceso de destilado de la misma empresa, con los

respectivos parámetros de operación de la Planta.

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CUADRO Nº 11

PARÁMETROS Y CALIDAD DE LA GASOLINA LUEGO DEL ANÁLISIS

Fuente: Dpto. Planta de Gasolina Autor Jefe de Planta

Situación actual 36

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Mediante el sistema de despacho de gas natural vehicular tenemos

datos de la producción mensual del mes de agosto y la cantidad de

hidrocarburo que es entregado a las unidades del la empresa.

CUADRO Nº 12

CONSUMO DIARIO DE GAS VEHICULAR.GNV.

Fuente: Dpto. Planta de Gasolina Autor: Jefe de planta

Situación actual 37

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CUADRO Nº13

ENTREGA DE GAS A UNIDADES DE LA EMPRESA

Fuente: Dpto. de Planta Gasolina. Autor: Jefe de Planta

Situación actual 39

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CUADRO Nº 14

DATOS DE CONDICIONES DE OPERACIÓN DE COMPRESORES

P= 13,7-14,7 Psia

T= 500 º F

Q 557.000 SCFD

M 18,93 g/mol

Z 1 adim

µ 0,0115 Cp

PESO MOLECULAR

FACTOR DE COMPRESIBILIDAD

VISCOSIDAD DINAMICA

DATOS DE CONDICIONES DE OPERACIÓN DE COMPRESORAS

DATOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN DE TRABAJO

TEMPERATURA DE TRABAJO

DATOS DE GASOLINA NATURAL

FLUJO DE GAS

Fuente: Dpto. mantenimiento. Autor: Carlos Jaime Cruz

3.2. Recursos Productivos.

Personal operativo:

Tomando en consideración que el personal calificado es de nivel

secundario hasta un nivel superior.

Se da referencia a los demás cursos tomados en el lugar de origen

de estos equipos, sea esta Argentina, con la cual se logra resolver los

imprevistos presentados.

Mediante un cuadro podemos apreciar las asignaciones dirigidas a

los responsables de cada área, y sus proyecciones anuales en cada

operación.

Situación actual 40

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Maquinarias y equipos:

Los equipos están siendo cambiados con otros más tecnificados

para poder tener lectura exacta de los datos de operación de las plantas

compresoras, las maquinarias son controladas por medio del sistema de

mantenimiento y reparación recomendados por el fabricante.

Mediante un resumen estadístico se presenta la gestión del

Departamento de Mantenimiento de plantas mediante la disponibilidad de

funcionamiento de plantas de Tigre, 67, Sta. Paula y Planta de Gasolina.

Estos datos son tomados y promediados desde el mes de abril

muestran las disponibilidades de cada uno de los equipos de los medios

de producción del sistema de captación.

Mediante cuadros estadísticos proyectados hasta diciembre del

2010, podemos apreciar que el equipo que se encuentra en la sección #

67 ha estado operando con capacidad completa, presentando bajas en la

operación en los meses de mayo, y agosto considerando el mes de

agosto por daños de compresor causando una baja en la producción en

esos meses por problemas en el sistema electrónico, bomba de agua del

motor, falta de repuestos principales, tiempo en la alineación motor

compresor, y tiempo general de mantenimiento del motor, tenemos como

resultado un promedio de 87,60 % de ejecución de las maquinas.

Situación actual 42

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Situación actual 43

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En el siguiente análisis de el equipo que se encuentra en la

estación de Tigre se pone en consideración una parada en el mes de

enero se planifico pero se llevo días en la reparación por presentar daños

en el block del motor específicamente en el lado del cilindro A2 como se

muestra en la figura. Así también en el mes de junio, se presentaron

problemas en la electrónica e instrumentación, problemas de vibraciones,

hubo falta de repuestos principales, tiempo en la alineación de motor

compresor, tiempo general de mantenimiento al compresor de tornillo.

CUADRO Nº17

MOTOR Y COMPRESOR DE TORNILLO

MOTOR DE COMPRESOR. COMPRESOR DE TORNILLO

DAÑO EN RODAMIENTOS

Fuente: Planta compresora Autor: Carlos Jaime Cruz

Situación actual 44

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Situación actual 45

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Tenemos el siguiente análisis proyectado hasta diciembre del 2010

de la planta compresora de la estación de Sta. Paula en la que podemos

apreciar que se presento en el me de mayo un problema el cual fue de

consideración, se trato de un daño en el compresor de tornillo, en la

electrónica e instrumentación, también en el radiador del enfriamiento de

aceite del compresor, se presento problema en la obtención de los

principales repuestos para el motor y compresor, tiempo de alineación del

motor- compresor, tiempo de mantenimiento general del compresor, filtros

saturados por daños en el sistema de enfriamiento de aceite.

GRAFICO Nº4

AEROENFRIADOR DE ACEITE DEL COMPRESOR DE TORNILLO

Fuente: Planta compresora Autor: Carlos Jaime cruz

Situación actual 46

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Tienen una proyección de la disponibilidad de operación de la

Planta de gasolina hasta diciembre del 2010, en la cual se han

presentado problemas en la electrónica e instrumentación, la falta de un

compresor de back-up, ya que hay en existencia solo uno, y tiene algunos

años en operación de igual manera 2 aeroenfriadores y bombas de aceite

y las bombas de producto, hay presencia de corrosión en líneas y

accesorios, tiempo en mantenimiento general.

CUADRO Nº 20

COMPRESOR DE PISTÓN Y AEROENFRIADOR

COMPRESOR DE PISTÓN AEROENFRIADOR

Fuente: Planta de gasolina Autor: Carlos Jaime Cruz

Situación actual 48

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Situación actual 49

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CUADRO Nº 22

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DEL CAMPO ANCÓN

Fuente: Dpto. Ingeniería. Autor: Ing. De Estadística

Situación actual 50

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3.3. Procesos de Producción.

Diagrama de flujo de proceso.

El diagrama de flujo de proceso que sigue la materia prima para

obtener el producto final como es la gasolina natural, en el registro de

actividades que se ejecutan a través de una tarea, representando cada

una de las simbologías correspondientes en el proceso de captación,

condensación, deshidratación del gas proveniente de los pozos de

petróleo en actividad productiva, Podemos apreciar el diagrama de flujo

de recorrido de las operaciones realizadas.

CUADRO Nº 23

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Fuente: Dpto. Mantenimiento Autor: Carlos Jaime Cruz

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En este diagrama de flujo podemos apreciar el recorrido del flujo de

gas y los diferentes procesos y utilidades que se le da en la empresa.

GRÁFICO Nº 3

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Fuente: Dpto. Mantenimiento. Autor: Ing. De Plantas

Situación actual 52

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3.4. Registros de problemas (Recolección de datos de acuerdo a

problemas)

Paralización de la maquinaria.

Desconocimiento de los puntos vitales del equipo o su principio

operativo.

Problemas directos como reajustes, tiempos vacios, etc.

Tiempo perdido por trabajadores o en bodega por la obtención de

materiales.

Se presentan paradas no programadas las cuales ocasionan

pérdidas de flujos de gas y repercute en la producción diaria, los medios

de producción presentan paradas no programadas las mismas que

provocan disminución en el tiempo de operación de las mismas, En la

empresa se realizan los mantenimientos autónomos, o sea el de

reparación, que en muchas ocasiones no se estima el tiempo que llevara

la parada, por que se presentan otros inconvenientes, tal es el caso de

falta de presupuesto o falta de repuestos en stock y la importación de los

mismos lleva tiempo, la magnitud del daño, ya que muchas veces es

claramente visible y es ignorada, motivo por el cual se debe motivar al

personal para que investiguen problemas y obtengan habilidad para

encontrar anomalías y poder fijar condicionas optimas, todas estas

variables ocasionan que se eleve el costo de mantenimiento. A la vez se

acota que en la empresa se está implementando mantenimiento

predictivo, en ocasiones se presentan problemas de importación de

materiales debido a que los medios de producción son de procedencia

Argentina.

Se suelen presentar problemas cuando no se sabe como fijar

condiciones optimas para equipos, planillas y útiles y cuando no se

entiende los puntos vitales del equipo o de su principio operativo, se

subestiman las perdidas relacionadas con los equipos.

Situación actual 53

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Además se presentan perdidas por problemas directos tales como

averías, ajustes, tiempos en vacios, paradas no planificadas, reducción de

velocidad y calidad deficiente.

Perdidas indirectas tales como tiempos perdidos por trabajadores,

maquinas y materiales en otros procesos.

Situación actual 54

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CAPITULO IV

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

4.1. Análisis de datos e identificación de problemas (Causa-

Efecto, Pareto, FODA, etc.)

Mediante estas técnicas de la Ingeniería Industrial, aplicadas a la

empresa, podemos identificar y graficar los pocos vitales y los mucho

triviales que se encontrara de manera notoria, motivo por el cual se

podrán crear lluvia de ideas, para obtener una tormenta de ideas para dar

algunas soluciones a los problemas.

Para poder realizar el análisis causa efecto se toma como

referencia como primer punto la falta de la materia prima por presurización

de líneas, esto se da por que el flujo de gas pasa por una línea de crudo

el cual provoca un taponamiento de líneas y por ende la falta de gas

hacia las maquinas compresoras, se aprecia en un diagrama de flujo de

proceso las operaciones a realizar, en el anexo Nº 11

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GRÁFICO Nº 4

TABLA DE FRECUENCIA Y DIAGRAMA DE PARETO

DIAGRAMA DE PARETO

Fuente: Estadística Pacifpetrol Autor Carlos Jaime Cruz

Mediante este análisis de la espina de pescado vamos apreciar

las falencias presente en el proceso de captación, en donde es notorio

que se encuentran en las diferentes operaciones, sean estas eléctricas,

mecánicas, repuestas y operacionales respectivamente.

Falla eléctrica cabe resaltar que en las fallas presentadas se van

encontrando debilidades en las instalaciones, tales como empates no

recomendados, conectores de baja calidad, cables fuera de

especificaciones para la operación que realizan, instrumentos de baja

calidad y tiende a dar lecturas erróneas en la operación, se ve la

necesidad de cambiarlos a su debido tiempo y no provocar una parada no

programada.

Fallas presentadas en la parte mecánica, tales como daños en los

rodamientos internos de compresor, provocados por daños en las laminas

del acople o matrimonio, que provocan un desalineamiento y presentando

datos altos en la toma de vibraciones.

Categoría 1Categoría 2Categoría 3Categoría 4Categoría 5Categoría 6

SERIE 1

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Análisis y diagnóstico 56

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Presentan además golpe en las chapas que debido al sonido de

operación dificulta especificar el lugar exacto del ruido, por lo que en

ocasiones se especula la procedencia del mismo.

Daño de la bomba de agua la cual se detecta por el consumo

excesivo de liquido refrigerante, provocado a la vez por corrientes

parasitas por falta de líneas de tierra que hacen falta al equipo para

operar sin este inconveniente.

También se agrega la falta de herramientas que faciliten la

operación y evitar tiempos muertos en la búsqueda de los mismos y

acortar el tiempo de mantenimientos.

La maquina también en el tiempo de operación presentan

desgastes en otras partes mecánicas tal es el caso de las chumaceras,

tiende a desgastarse los rodamientos el cual crea la necesidad de

cambio.

Otro de los motivos de la baja de productividad se da por la no

realización de las operaciones de acuerdo al cronograma de trabajo o

manual de operaciones, para realizar las actividades, la falta de

coordinación afecta sobre manera a la operación, las diferentes

actividades encomendadas para ser realizadas hace que omitan algunos

pasos del manual de procedimientos.

Problemas presentes en la obtención de la materia prima, tal es el

caso perdidas en el fluido de gas, que afecta tanto a el funcionamiento de

los equipos, presentando elevaciones de temperaturas por baja calidad

del mismo, como a la producción por baja en el caudal de ingreso al

proceso, a esto se suma la falta de material para mantenimiento esto se

da al suministro presente en bodega o al sistema burocrático para entrega

del los mismos.

Análisis y diagnóstico 57

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En toda empresa se debe estar consciente con lo que cuenta ya

que en la actualidad y en este mundo globalizado se hace de mucha

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Análisis y diagnóstico 58

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importancia un análisis foda y poder conocer las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas con la que cuenta esta empresa,

vamos a realizar una interna y externa, y ver qué es lo que está afectando

a los patrimonios de la misma.

Fortalezas.

Personal técnicamente capacitado en el área de mantenimiento de

plantas.

Capacidad de trabajar en equipo.

Maquinarias y equipos de alta tecnología.

Experiencia en operaciones.

Capacidad financiera para realizar proyectos.

Oportunidades.

Posibilidad de incrementar la productividad de la empresa.

Agilitar los planes de acción e implementación para mejor control

de los equipos.

Desarrollar propuestas tecnológicas.

Desarrollar alternativas para mejoramiento de la calidad de

operación.

Debilidades.

Falta de capacitación en reparaciones de maquinas.

Disminución de flujo de caja para mantenimientos.

Trámites burocráticos en bodega para entrega de materiales.

Falta de conocimiento del personal en operaciones de campo.

Repuestos de importación.

Amenazas.

Análisis y diagnóstico 59

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Inestabilidad participativa ante cambios políticos.

Recorte presupuestario.

Problemas en la importación de repuestos en la aduana.

Altos costos de mantenimiento.

Falta de agilidad para en la solicitud de repuestos para

mantenimiento.

Falta de incentivos para personal operativo.

Falla en equipos por aplicaciones anti técnicas.

CUADRO Nº 24

MATRIZ FODA

Fuente: Método de la visión Autor: Carlos Jaime Cruz

4.2. Impacto económico de problemas

Análisis y diagnóstico 60

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Para poder realizar este impacto económico se toma en

consideración las paradas de maquinarias, ocasionadas por fallas

mecánicas, eléctricas, operacionales, que se suscitaron en maquinarias

por falta de control o manipulación errada en las actividades realizadas,

según datos obtenidos podemos decir que hubo incidencias en paradas

de maquinarias.

Paralizaciones de maquinas

Poniendo en consideración un sueldo promedio de $ 490.878 el

valor de cada hora seria $ 2,045 teniendo un número de 17 trabajadores

un tiempo estimado perdido de 39 horas en una maquinas al mes,

podemos estimar el costo de hora-maquina. El costo de operación $

932.256 la depreciación de 10 años entonces tenemos :

Costo hora maquina = $ 932256/10= $932256.5/año

$ 93.226.5/año* año/12meses = $7.768 mes

Costo horas maquinas = horas-maquinas improductivas * costo

horas-maquinas.

Costo horas maquinas= 39horas-m. imp. /mes * 2 maquinas= 78

H.m.imp.

Costo hora maquina dólares= horas maquinas * costo horas

maquinas

= 39horas-m/mes * 6.64 usd hora maquina = 258.96 hora –

maquina.

Por mes = 258.96 H.M. día * 30= 7768.8usd

Costo de horas maquinas $ 7768 /mes.

Costos horas hombres = horas-hombre* costo hora –hombre+

NºH

=39* 2.083*17= $ 1381.029 horas hombres/ mes.

Costo total por paralización de maquinas se tiene.

Análisis y diagnóstico 61

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Costo por tiempo improductivo= costo de horas-maquinas + costo

horas hombres.

Costo total= 7768 /mes + $ 1381.029 horas hombres= $9149.029.

Costo total = $9149.029 /mes* 12 /año =109.788,2usd año.

4.3. Diagnóstico

Después de realizar los análisis de los problemas presentes

ocasionas por paradas sean estas eléctricas, mecánicas, degastes, por

lubricantes, refrigerantes, se presentan por no tener un control exhaustivo

de los medios de producción, ya que todo esto conlleva a una baja en la

productividad de la empresa, esto es fácil deducir que debido a las

constantes paralizaciones de los equipos constituyen el problema más

importante, provocando tiempos improductivos, se recomienda en lo

posible aumentar los chequeos periódicos, de los diferentes problemas

presentes, además que el personal operativo trate de regirse al manual de

procedimientos para mejorar el control y dar cumplimiento a cada una de

los normas existentes en la empresa , a la vez aumentar el sistema de

capacitación para seguir en la mejora continua y mejorar la calidad de

operación en la manipulación de equipos y operación.

Análisis y diagnóstico 62

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CAPITULO V

PROPUESTA

Con el análisis realizado en esta empresa, la propuesta planteada

será la implementación de mantenimiento productivo basado en la

aplicación de la filosofía TPM, con la que se va a reducir tiempos muertos,

paradas no programadas, ya estará orientada a la mejora continua de los

procesos hasta obtener la calidad total de los mismos.

Para esta propuesta se tendrá que realizar una evaluación de los

costos de la misma, la solución y determinación se dará previo a la

presentación del benéfico costo de la inversión.

5.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas.

Tomando en consideración que los intervalos de paralizaciones son

producto de la incorporación de maquinarias más complejas, con varios

componentes sean estos: compresor, motor, deshidratadores, scrubber

de succión, separador gas aceite, aeroenfriador, variador de capacidad

(versatrol), filtros de aceite, etc. y a medida que se iban produciendo los

imprevistos salían a la vista los tiempos improductivos, por el cual es

necesario la elaboración de listas de chequeos para cada equipo, una

hoja de ruta de engrase y lubricación de aceite, dejando en consideración

una frecuencia para cada intervención, además considerar la creación de

formularios para hacer un seguimiento cuando haya correctivos y realizar

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el seguimiento respectivo para poder tener datos referentes en lo

posterior, pudiendo evitar pérdidas de efectividad de estas maquinas,

tiempos improductivos y por ende bajar la productividad de la empresa.

Para la implementación del TPM vamos a basarnos en 3 de los pilares

fundamentales:

Mantenimiento Autónomo.

Excelencia de mantenimiento.

Planificación de los procedimientos del mantenimiento.

5.1.1. Mantenimiento Autónomo.

El mantenimiento autónomo y la capacitación tiene que ver con la

operación y el mantenimiento del equipo en la mejor manera posible, ya

que juegan un papel muy importante en este proceso, porque la

negligencia y el abuso se pueden minimizar asegurando que los

operadores tengan las mejores habilidades para operar y ajustar sus

equipos con el cuidado básico del mismo, manteniéndolo limpio, bien

lubricado y físicamente seguro, a la vez el operador juega un papel muy

importante y activo, ayudando en la detección a pie de máquina,

buscando señales de deterioro ya que esta detección en los equipos

tempranamente puede prevenir fallos muy graves y grandes, se

recomienda aplicar como proceso diario del mantenimiento autónomo.

Una limpieza general de la máquina para evitar contaminación de

suciedad.

Inspección visual de los elementos de sujeción, para realizar algún

ajuste y evitar rupturas de piezas.

Las fallas presentadas deben ser reportadas con órdenes de

trabajo para su debida corrección o programación según el daño

presentado.

Propuesta 64

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Organizar aéreas de trabajo e involucrarse en una gestión

verdaderamente autónoma, tratando de llevar registro de paradas,

motivos de paradas, y tiempo de reparación de la avería presente.

5.1.2. Aplicaciones del TPM y el mantenimiento Autónomo en la

operación.

La idea del mantenimiento autónomo aplicada en la operación es

que cada operador realice inspecciones minuciosas de cada equipo,

detectar los daños presentes o eventuales, y corregir lo que este mas a su

alcance con la dotación de herramientas, dotadas para su ejecución, y de

este modo alargar la vida útil de los medios de producción, no se trata de

que el operador ejecute las labores de los mecánicos, si no que se trata

de crear una cultura de responsabilidad, cuidado y ejecución, porque es la

persona que más tiempo pasa en el área de operación, pudiendo así

reconocer alguna reacción rara del motor, variación de parámetros,

realizando en cada revisión periódica sean estas ejecutadas cada hora o

tres veces al día.

Actividades: Toma de parámetros y revisión periódica.

.

Temperaturas del compresor.

Presión de succión.

Presión de descarga

Presión entrada de gas combustible para alimentación de motor.

Revisión de incremento de revoluciones

Revisión de decremento de revoluciones

Mantener planta con la mejor estabilidad posible.

Revisión de sistema de válvulas.

Archivar parámetros de las plantas en el sistema.

Controlar los registros e informar alguna eventualidad.

Activación de secadores cuando el caso amerita.

Propuesta 65

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CUADRO Nº25

CHEQUEO DE PARÁMETROS

DATOS TABLERO DE CONTROL PARÁMETROS EN PLANTA

REVISIÓN DE PRESIÓN DE SUCCIÓN

Fuente: Planta compresora Autor: Carlos Jaime Cruz

Propuesta 66

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Propuesta 67

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Además, para poder llevar un seguimiento de los servicios solicitados

de mantenimiento cuando el caso amerite, con hora de inicio y puesta en

marcha. El mismo que será de mucha ayuda a la hora de realizar un

análisis de disponibilidad, en el cuadro Nº 27, como Solicitud de servicio

de mantenimiento, para el departamento del sistema de captación

CUADRO Nº 27

SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN:

REALIZADO POR:

RECIBI CONFORME ENTREGADO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TECNICO DE MANTENIMIENTO

HORA DE INICIO:

HORA DE CULMINACION:

PUESTA EN MARCHA:

TRABAJO REALIZADO:

SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA:

CODIGO:

NOMBRE DEL EQUIPO

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Planta compresora

Propuesta 68

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5.1.3. Excelencia de mantenimiento.

En el caso de la excelencia del mantenimiento es cuando se lleva

registros bien estructurados de la operación del equipo, el mismo que es

de mucha ayuda para poder realizar una información del estado de los

medios de producción existentes en la empresa, esto ayudara a tener un

mejor control estadístico o servirá para la creación de vías de inspección

rutinarias en la operación, tomando en consideración en el área de la

aplicación tenemos los siguientes vías de importancia.

Vías de inspección mecánica.

Vías de inspección eléctrica.

Vías de inspección de motores.

Vías de lubricación.

Controles de operación.

5.1.4. Vías de inspección Mecánica.

Para poder tener un mejor control de las partes mecánicas de los

medios de producción, se debe crear una vía de inspección, la misma que

deben tener identificación codificada para tener acceso directo a todas las

partes o componentes mecánicos de todos los equipos, ya sean estos

rodamientos, etc. Con esta vía podremos ir directamente a la historia de

vida de los componentes y determinar tiempo de vida de operación y

relacionarlo con la vida útil y tomar decisiones, con la elaboración del

siguiente registro de vías mecánicas se tendrá resultados favorables. El

mismo podemos apreciarlo en el cuadro Nº 28.

Propuesta 69

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CUADRO Nº 28

VÍAS MECÁNICAS

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Nº PARTE ESTADO PERMISIBILIDAD OBSERVACION

1RODAMIENTOS

DEL COMPRESOR 0,5mm/s 2mm/s DENTRO DE PARÁMETROS

2RODAMIENTOS

DEL COMPRESOR 80mm/s 2mm/s DENTRO DE PARÁMETROS

3RODAMIENTOS

DEL COMPRESOR 1mm/s 2mm/s DENTRO DE PARÁMETROS

4RODAMIENTOS

DEL COMPRESOR 1,2mm/s 2mm/s DENTRO DE PARÁMETROS

5 MOTOR PATAS 12mm/s 25mm/s DENTRO DE PARÁMETROS

6 MOTOR PATAS 20mm/s 25mm/s DENTRO DE PARÁMETROS

7 VENTILADOR 0,2mm/s 2mm/s DENTRO DE PARÁMETROS

8PLATAFORMA

RIGIDA 3mm/s 5mm/s DENTRO DE PARÁMETROS

9FILTRO ACEITE

COMPRESOR 0psi 6psi DENTRO DE PARÁMETROS

10

FILTROS DE

SUCCIÓN 420 HORAS 720 HORAS DENTRO DE HORAS

14

FILTROS DE

SUCCIÓN DEL

MOTOR 421 HORAS 720 HORAS DENTRO DE HORAS

15 FILTRO DEMYSTER 360 DÍAS 520DIAS DENTRO DE DÍAS

16

FILTRO CONO DE

BRUJA 360 DÁS 520DIAS DENTRO DE DÍAS

17 REFRIGERANTE 340DÍAS 365 DÍAS DENTRO DE DÍAS

EQUIPO: COMPRESOR FRECUENCIA: POR HORA

VÍAS DE INSPECCIÓN MECÁNICA

COMPRESOR DE LA SECCIÓN Nº 67

CODIGO: MANT. 002 PAG: 1/1

FECHA:

REALIZADO POR: OPERADOR

VERSION:1

Propuesta 70

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5.1.5. Vías de inspección eléctrica.

Esta vía básicamente es para que cada componente electrónico tenga

su identificación, sean tablero eléctrico, cables, comandos, selectores,

etc. En el siguiente cuadro Nº 29 podemos hacer el seguimiento de los

componentes electrónicos de tablero de control.

CUADRO Nº 29

VIAS DE INSPECCÍON ELÉCTRICA

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Nº PARTE ESTADO LIMITES OBSERVACION

1TABLERO

ELÉCTRICO B

EVITAR

CORROSIÓN BUEN ESTADO

2COMANDOS B

EVITAR

CORROSIÓN BUEN ESTADO

3PUERTOS DE

ENTRADA R

MATERIAL NO

ACEPTADO

NECESITA CAMBIO POR

CALIDAD

4PUERTOS DE

SALIDA R

MATERIAL NO

ACEPTADO

NECESITA CAMBIO POR

CALIDAD

5 SELECTORESR

MATERIAL NO

ACEPTADO

NECESITA CAMBIO POR

CALIDAD

6 RELES DE COMANDO B ACEPTABLE BUEN ESTADO

7TRANFORMADOR

DE COMANDO B ACEPTABLE BUEN ESTADO

8 PLC B ACEPTABLE BUEN ESTADO

9BARRERAS

GALVANICAS B ACEPTABLE BUEN ESTADO

10

BARRERAS DE

CAMPO B ACEPTABLE BUEN ESTADO

14

TRASNFORMADPR

DE COMANDO B ACEPTABLE BUEN ESTADO

15

INTERRUPTORES

TERMOMAGNETICO

S B ACEPTABLE BUEN ESTADO

16

PROTECCION DE

COMANDOS Y

SURTIDORES B ACEPTABLE BUEN ESTADO

EQUIPO: COMPRESOR FRECUENCIA: POR MES

VÍAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA

COMPRESOR DE LA SECCIÓN Nº 67

CODIGO: MANT. 003 PAG: 1/1

FECHA:

REALIZADO POR: OPERADOR ELÉCTRICO

VERSION:1

Propuesta 71

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5.1.6. Vías de inspección de motores

En esta vía podemos identificar la ubicación, la cantidad de

motores y el tiempo de vida del motor, en cada una de las instalaciones,

existentes, entre los datos tendremos temperaturas, amperajes, tipos de

motores, etc.

CUADRO Nº 30

VÍAS DE MOTORES

Autor: Carlos Jaime Cruz

Nº DESCRIPCIÓN HP RODAMIENTO 1 RODAMIENTO 2 OBSERVACIÓN

1

MOTOR DE

AEROENFRIA

DOR 1 20 BUENO BUENO S/N

2

MOTOR DE

AEROENFRIA

DOR 2 15 BUENO BUENO S/N

3

MOTOR DE

BOMBA DE

ACEITE

POBRE 40 BUENO BUENO S/N

4

MOTOR DE

BOMBA DE

ACEITE

POBRE BACK-

UP 40 BUENO BUENO S/N

5

MOTOR DE

COMPRESOR

DE

PRODUCTO 25 BUENO BUENO S/N

6

MOTOR DE

BOMBA DE

ACEITE RICO 20 BUENO BUENO S/N

7

MOTOR DE

BOMBA DE

ACEITE

ABSORVEDOR 15 BUENO BUENO S/N

8

MOTOR DE

BOMBA DE

ACEITE DE

TRASFERENCI

A 15 BUENO BUENO S/N

9

MOTOR DE

BOMBA DE

TANQUERO 15 BUENO BUENO S/N

10

MOTOR DE

BOMBA DE

TANQUERO 15 BUENO BUENO S/N

14

MOTOR DE

BOMBA DE

CALDERO1 5 BUENO BUENO S/N

15

MOTOR DE

BOMBA DE

CALDERO2

5

BUENO BUENO S/N

EQUIPO: COMPRESOR FRECUENCIA: POR DÍA

VÍAS DE INSPECCIÓN DE MOTORES

COMPRESOR DE LA SECCIÓN Nº 67

CODIGO: MANT. 004 PAG: 1/1

FECHA:

REALIZADO POR: MANTENIMIENTO

VERSION:1

Propuesta 72

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Fuente: Planta compresora

5.1.7. Vías de lubricación.

Con los datos presente de la cantidad de equipos existentes en la

empresa se debe elaborar una vía rápida de lubricación tratando de evitar

tiempos muertos, además se debe tener conocimiento del tipo de

lubricante que debe ser aplicado, tomando en consideración la frecuencia

de cada lubricación para no ocasionar daños por excesos provocados, en

el siguiente cuadro Nº 31 se puede apreciar una vía directa y lineal.

CUADRO Nº 31

VÍAS DE LUBRICACIÓN

Autor: Carlos. Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Nº EQUIPO CANTIDAD

1AEROENFRIADOR 1 2

2AEROENFRIADOR 2 2

3BOMBA DE ACEITE

POBRE 2

4BOMBA DE ACEITE

RICO 2

5 BOMBA DE BACK-UP2

6VENTILADOR DE

COMPRESOR 2

7BOMBA DE REFLUJO

1 2

8BOMBA DE REFLUJO

2 2

9BOMBA DE

PROCESO 2

10

BOMBA DE

TRANSFERENCIA 2

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

OBSERVACIÓN

COLOCAR LO

NECESARIO

COLOCAR LO

NECESARIO

COLOCAR LO

NECESARIO

COLOCAR LO

NECESARIO

COLOCAR LO

NECESARIO

COLOCAR LO

NECESARIO

COLOCAR LO

NECESARIO

COLOCAR LO

NECESARIO

COLOCAR LO

NECESARIO

COLOCAR LO

NECESARIO

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

DETALLE

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

LUBRICACIÓN

RODAMIENTO

EQUIPO: COMPRESOR FRECUENCIA: CADA 60 DIAS

VÍAS DE LUBRICACIÓN

CODIGO: MANT. 005 PAG: 1/1

FECHA:

REALIZADO POR: MANTENIMIENTO

VERSION:1

Propuesta 73

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5.1.8. Controles de operación.

Para poder tener un control en los medios de producción, la operación

debe ser dirigida por personal que tenga conocimiento en cada una de las

actividades ya sean en el momento de operar o en el momento de realizar

alguna implementación, para mejorar su mantenimiento y evitar tiempos

muertos en cada operación, manteniendo presente el aseo y la limpieza,

mejor condición de trabajo sobre el equipo, esto ayudara para evitar

pérdidas económicas de consideración.

5.1.9. Pasos para la implementación.

Para poder aplicar estas recomendaciones el cual necesitara de

materiales de oficina, y de una buena organización con conocimientos

básicos y direccionarlo al mantenimiento autónomo.

Elaborar los documentos expuestos en los numerales anteriores

los mismos que ayudaran a controlar de manera eficiente el

funcionamiento de los equipos, las actividades de mantenimiento y

poder organizar un programa de mantenimiento preventivo y evitar

paradas no programadas.

Llevar controles de las actividades con sus respectivas

codificaciones la cual crea la necesidad de implementar un

programa informático el mismo que dará aviso el día y la hora de la

intervención programada para los trabajos de mantenimientos

preventivo o correctivo según sea el caso.

Para un mejor control de los formatos, podemos realizar una

codificación para lograr fácil ubicación de los equipos y sus

componentes, en el cuadro Nº 32 se puede apreciar la lista de

formatos utilizados.

Propuesta 74

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CUADRO Nº 32

LISTA DE FORMATOS A UTILIZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN

LISTA DE FORMATOS A

UTILIZAR

EN LA IMPLEMENTACIÓN

TOMA DE PARÁMETROS

SEGUIMIENTO DE DATOS

OPERATIVOS

MANT: 001

SOLICITUD DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

MANT. 002 VÍAS DE INSPECCION

MECÁNICA

MANT: 003 VÍAS DE INSPECCIÓN

ELECTRICA

MANT: 004 VÍAS DE INSPECCIÓN DE

MOTORES

MANT: 005 VÍAS DE LUBRICACIÓN

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Poniendo en consideración que cada uno de estos documentos son

de mucha ayuda por la cantidad de información que pueden abarcar y son

necesarios al momento de:

Programar cada mantenimiento preventivo de los equipos.

Verificación del estado de las maquinarias evitando daño de

consideración.

Tener conocimiento del stock de repuestos en bodega de

materiales de cada maquinaria para no retrasar las operaciones de

mantenimiento.

Propuesta 75

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5.1.10. Planear las actividades de mantenimiento.

Para poder planear las paradas por mantenimiento es necesario

coordinar con todas las partes involucradas en esta actividad como es el

departamento de producción, y estimar el tiempo necesario, la misma que

se realiza con la aplicación de Project y un diagrama de Gantt, en el

cuadro Nº 33 se observara el plan de mantenimiento.

CUADRO Nº 33

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

N TIEMPO INICIO

1

2 1 HORA DÍA 22:00

3 1HORA DÍA 23:00

4 1:30 H.DÍA 21:00

5 12HORAE 7:00

6 12HORAE 7:00

7 12HORAE 7:00

8 3HORAS 9:00

9 1HORA DÍA 15:00

10 1HORA DÍA 15:00

11 1HORA DÍA 15:00

12 1HORA DÍA 15:00

13 1HORA DÍA 15:00

14 2HORAS DÍAS 8:00

15 1HORA DÍA 9:00

16

17 1HORA DÍA 2:00

18 3HORAS DÍA 900

19 2HORAS DÍAS 14:00

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDAES DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES

VÍAS DE INSPECCIÓN MECÁNICA

TOMA DE PARÁMETROS DE S. #67

TOMA DE PARÁMETROS DE S. TIGRE

REALIZADO:

INSPECCION DE AEROENFRIADORES

INSPECCION COMPRESORWES

TOMA DE PARÁMETROS STA. PAULA

MANTENIMIENTO DE PLANTA EST.67

MANTENIMIENTO DE PLANTA TIGRE

MANTENIMIENTO DE PLANTA TA.PAULA

MANTENIMIENTO COMPRESOR K-290A

INSPECCION BOMBA DE PROCESO

FECHA:

INSPECCION BNOMBA DE ACEITE RICO

INSPECCION BOMBA DE ACEITE POBRE

INSPECCION DE BOMBA DE REFLUJO 1Y2

INSPECCION BOMBA DE DESCARGA

RUTAS DE LUBRICACION

ENGRASE DE EQUIPOS ROTATIOVOS

RUTA ELECTRICA

INSPECCION DE MOT ORES

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Propuesta 76

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5.1.11. Aplicación de la metodología 5s en el área de mantenimiento

de plantas compresoras.

El TPM tiene como base fundamental la operación con la aplicación

de las 5s que es lo primero que se debe realizar para poder cambiar la

ideología de los operadores, para el cual es necesario un entrenamiento

básico para empezar con la aplicación.

Seiri (clasificación y selección).

Separar lo necesario de lo innecesario, de tal forma que mucho de

los componentes que estorban en los movimientos sean separados, como

se muestra en una aplicación realizada.

Con buena predisposición de los operadores se empieza a crear

una nueva cultura de una técnica de importante aplicación, poniendo de

manifiesto que con una organización se puede tener un buen ambiente y

condición de trabajo.

Organización.

Coordinación con el personal de turno para ordenar cada uno de

los componentes que están ubicados en lugares no dispuestos

para los mismos.

Entre ellos se encuentran conos de seguridad, materiales

reparados, etc.

Para este caso se puso de manifiesto que se debe tener una

identificación de los materiales de utilidad, una clasificación de

equipos de medición, equipos de soldar, y los materiales innecesarios,

a la vez a los equipos reparados o que estén en reparación poner un

Propuesta 77

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aviso para prevenir o dar a conocer el estado de los mismos, esta

identificación pueden ser tarjetas codificadas o por medio de

identificación de colores.

CUADRO Nº34

TALLER ORDENADO

ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUES DE LA APLICACIÓN

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Seiton (Ordenar).

Los materiales o elementos necesarios deben ordenarse

metódicamente, de tal forma que estén ubicados para evitar accidentes,

controlar la cantidad de material existente y dicho material de ser

necesario desplazarlo.

Para esta aplicación se usa la metodología de preselección de

materiales el mismo que permite tener el espacio limpio para

trabajos de instrumentación, poniendo el resto de herramientas en

la ubicación adecuada, como se muestra en la foto.

Propuesta 78

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A la vez se oriento para que las herramientas de mayor utilización

estén cerca del lugar de operaciones para agilitar los chequeos y

calibración en los equipos.

Se realiza una identificación de los repuestos por medio de

etiquetas o de la maquilladora o etiquetadoras, para su fácil

ubicación.

CUADRONº35

LABORATORIO LIMPIO

ANTES DEL ORDENAMIENTO LUEGO DEL ORDENAMIENTO

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Seiso (Limpiar).

Proceder a la limpieza del espacio físico de trabajo, las

herramientas y maquinarias, con ello se mejorara la seguridad, la

duración y mantenimiento de las mismas.

Se recomienda la limpieza de limpieza y adecentamiento del taller

de trabajos varios sean estos de soldadura o trabajos de

Propuesta 79

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mantenimiento mecánico, en la foto se ve el adecentamiento del

taller de suelda.

En cuanto al adecentamiento se exige mantener las condiciones

con la que se empieza las tareas diarias para que de igual manera

quede luego de una jornada de trabajo, identificando la

proveniencia del desorden y buscar métodos para combatir re

desorden.

Realizar una organización luego de la jornada diaria de tal manera

designar tareas especificas de aseo y limpieza.

CUADRO Nº36

ADECENTAMIENTO DE TALLER DE SUELDA

TALLER DE SUELDA ANTES TALLER SUELDA ADECENTADO

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Seiketsu (estandarizar/ mantener).

Limpieza y disciplina de los operadores, que contribuyan con su

seguridad y evitar enfermedades, la utilización de los EPP entre otros.

Propuesta 80

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Tratar de orientar a cada individuo y que a la vez sea como pan de

cada día su aspecto personal, mejorar su entorno de trabajo, evitar

accidentes al máximo, en la foto se aprecia la limpieza de un

compresor luego de un mantenimiento, y la construcción de una

estructura para acondicionar repuestos y equipos reparados.

Mantener la disciplina de las tres “S” anteriores, tanto en

mantenimiento de las áreas de trabajo como en el uso de EPP.

Trabajar y mantener la ergonomía el cada departamento.

Asistir a los chequeos periódicos que brinda la empresa y una

buena dieta digestiva les favorece a todos.

Con todas estas aplicaciones podemos de cierta forma

estandarizar esta técnica.

CUADRO Nº37

LIMPIEZA DE COMPRESORES

LIMPIEZA DE COMPRESOR CONSTRUCCIÓN DE PERCHAS

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Propuesta 81

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SHITSUKE (DISCIPLINA Y HÁBITO).

Sistematicidad mediante la aplicación metódica de los anteriores

pasos.

Mantener los procedimientos correctos de limpieza y

mantenimiento en un habito, así lograr sostener y promover

mejoramientos.

Hay que dar a entender a los operadores que la voluntad de cada

uno ayuda a mantener un estricto cumplimiento de los objetivos.

Con cada aplicación de estas técnicas podemos disminuir errores y

tiempos muertos.

Con una buena disciplina podemos mejorar las relaciones

humanas entre todos los entes de la empresa.

Las aplicaciones de técnicas ayudan a desarrollar el medio para

futuros mejoramientos, como la que apreciamos en las tomas

siguientes, la buena utilización de los implementos de seguridad,

presentación, y la continua aplicación de las demás “S”

CUADRONº38

ADECENTAMIENTO DE OTRAS ÁREAS

USO DE LOS EPP ADECENTAMIENTO EN ÁREAS

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Propuesta 82

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5.1.12. Recursos físicos.

La implementación de las 5s necesariamente necesita recursos

para lo que se aprecia en el anterior numeral en lo que concierne a

limpieza, herramientas e implementos para su aplicación, y poder cumplir

a cabalidad con el objetivo fijado por l aplicación del TPM.

Estos costos son asociados a la aplicación de la propuesta,

valederos para un año en los talleres de mantenimiento.

CUADRO Nº 39

MATERIALES PARA ADECENTAMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

PINTURA GLN 15 $ 10,00 $ 150,00

BROCHAS UNIDAD 20 $ 5,00 $ 100,00

SOLDADURA Lb 60 $ 2,50 $ 150,00

CINTA UNIDAD 30 $ 3,50 $ 105,00

JABON LIQUIDO CANECA 5 2 $ 25,00 $ 50,00

WYPE Kg 50 $ 2,00 $ 100,00

RECOLECTORES UNIDAD 10 $ 5,00 $ 50,00

ESCOBAS UNIDAD 20 $ 4,50 $ 90,00

LIENCILLOS METROS 30 $ 1,50 $ 45,00

TOTAL $ 840,00

MATERIALES PARA APLICACIÓN

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

5.1.13. Herramientas y equipos para la implementación.

Herramientas.

Entre los recursos físicos tenemos la dotación de herramientas

para facilitar las tareas de mantenimiento las mismas que tendrán un

Propuesta 83

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tiempo estimado de vida útil, aproximadamente de 3 años según

departamento de compras y bodega, la misma que se entregara de

manera formal con su debido respaldo de entrega recepción, para con los

responsables de tales componentes.

CUADRO Nº 40

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTACION

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

LLAVE DE IMPACTO UNIDAD 1 $ 437,00 $ 437,00

JUEGO DADOS 8-36MM JUEGO 1 $ 97,00 $ 120,00

JUEGO DADOS 3/8-1 1/8" JUEGO 1 $ 82,00 $ 82,00

CORTATUBOS PARA ACERO UNIDAD 1 $ 50,00 $ 50,00

DOBLADORA DE TUBO 3/8 RADIO 1 5/16 UNIDAD 1 $ 200,00 $ 200,00

DOBLADORA DE TUBO 1/2 RADIO 1 1/2 UNIDAD 1 $ 254,00 $ 254,00

LLAVE DE TUBO 8" MARCA RIDGI UNIDAD 1 $ 50,00 $ 50,00

LLAVE DE TUBO 14" MARCA RIDGI UNIDAD 1 $ 70,00 $ 70,00

LLAVE DE TUBO 18" MARCA RIDGI UNIDAD 1 $ 120,00 $ 120,00

LLAVE DE TUBO 24" MARCA RIDGI UNIDAD 1 $ 150,00 $ 150,00

LLAVE DE TUBO 36" MARCA RIDGI UNIDAD 1 $ 250,00 $ 250,00

ARCO DE SIERRA RIDGI UNIDAD 2 $ 15,00 $ 15,00

JUEGO DE LLAVES MIXTAS 3/8-1 1/4 JUEGO 1 $ 235,00 $ 235,00

JUEGO DE LLAVES MIXTAS MM 10 JUEGO 1 $ 169,00 $ 169,00

JUEGO DE DESARMADORES MIXTOS JUEGO 1 $ 30,00 $ 30,00

MARTILLO DE BOLAS UNIDAD 1 $ 34,00 $ 34,00

LLAVE FRANCESO DE 12 " RIDGI UNIDAD 1 $ 35,00 $ 35,00

JUEGO DE LLAVES EXAGONALES MM JUEGO 1 $ 6,00 $ 6,00

JUEGO DE LLAVES EXAGONALES " JUEGO 1 $ 6,00 $ 6,00

ALICATE DE PRESION DE 10" UNIDAD 1 $ 6,00 $ 6,00

ALICATE DE PRESION DE 6" LARGA UNIDAD 1 $ 6,00 $ 6,00

MARTILLO BOLA COMBO COST UNIDAD 1 $ 35,00 $ 35,00

CINCEL DE 10MM STANLEY UNIDAD 1 $ 5,00 $ 5,00

LIMATON GRANOS GRUESOS 3/8 UNIDAD 1 $ 4,00 $ 4,00

BOMBA PTP1,13 A 600PSI UNIDAD 1 $ 619,00 $ 619,00

REPUESTOS PARA LLAVES DE TUBO UNIDAD 1 $ 1,00 $ 170,41

LIMA PLANO GRANO GRUESO 1" UNIDAD 1 $ 8,00 $ 8,00

TOTAL

$ 3.166,41

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Propuesta 84

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Equipos para la implementación.

Debido a que esta implementación requiere de tecnologías

avanzadas para lograr su objetivo se dan a conocer los de mayor

relevancia en esta aplicación, realizar la debida organización, formación y

aplicación de manera progresiva en los medios de producción.

Poniendo en conocimiento lo que es un visor infrarrojo el mismo

que ayudara a tener datos de las temperaturas de operación de los

compresores, y determinar la severidad del problema detectado,

usando criterios definidos los mismos que son detectados con los

equipos solicitados en la propuesta, por ejemplo en la toma

realizada este componente es sometido a temperaturas de 170ºf

hasta 200ºf, o sea más caliente cuando está en compresión y mas

frio cuando está en tensión o tracción, cabe resaltar que estos

equipos son sensibles y de alta resolución y con una electrónica

especial de gran velocidad digital, detectando así ligeras

perturbaciones en la temperatura del objeto analizado. El costo

aproximado es de $15.000,00 el que se tiene al momento es solo

para datos de temperaturas.

CUADRO Nº 41

TERMÓMETROS

VISOR INFRARROJO RADIÓMETRO INFRARROJO

simple

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Propuesta 85

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Analizador de vibraciones que se tiene al momento es uno de los

más usados para las evaluaciones de las maquinarias en

programas de mantenimiento predictivo, pero en la actualidad no

es demasiado útil por su falta de capacidad de análisis, ya que son

útiles solo en maquinarias que no estén en condiciones críticas, el

cual mostramos en la siguiente toma de vibración.

CUADRO Nº42

ANALIZADOR DE VIBRACIONES

VIBER A DAMALINI

Este nuevo analizador de vibraciones tiene la propiedad de dar

medida de vibraciones exactas, ya sean estas amplitud, frecuencia,

fases, disponibilidad multicanal, que es la capacidad de poder

hacer más de una toma vibracional simultáneamente, de tal forma

que se pueda determinar confiable la condición de la maquina, hay

una amplia variedad de equipos, en función de sus diversas

capacidades, para adquirirlas se debe tener en cuenta sus

características, el costo aproximado es de $ 20.000.00, es de

simple uso con una previa capacitación recibida en la capacitación

de mantenimiento predictivo.

Propuesta 86

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CUADRO Nº43

ANALIZADOR DE DATOS DE VIBRACIÓN DSP LOGGER MX300

Tenemos también en la propuesta un calentador de inducción el

mismo que tiene la capacidad de calentar los rodamientos a 100º c

para poder obtener la propiedad de expandir el rodamiento

facilitando su ubicación sin tener la necesidad de golpear el mismo,

y agilitando el trabajo sin pérdida de tiempo, el costo aproximado

es de $ 2.442.00.

CUADRONº44

CALENTADOR

CALENTADOR INDUCCIÓN CALENTADOR VISTA LATERAL

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Plantas compresora

Propuesta 87

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Lo principal de esta implementación es identificar los equipos y

elementos iníciales para aplicar progresivamente las nuevas tendencias

tecnológicas.

CUADRO Nº 45

COSTOS DE EQUIPOS

EQUIPOS PARA PREDICTIVO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

ANALIZADOR DE DATOS DSP MX300 UNIDAD 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00

VISOR INFRARROJO UNIDAD 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00

MULTIMETRO DE PROCESO FLUKE-789 UNIDAD 1 $ 895,00 $ 895,00

ESTUCHE C100MALETIN RIGIDO UNIDAD 1 $ 44,00 $ 44,00

ESTUCHE RIGIDO C101 UNIDAD 1 $ 49,00 $ 49,00

FLUKE 410 PINZA 400A PARA MULTIMETRO UNIDAD 1 $ 250,00 $ 250,00

CALENTADOR DE INDUCCIÓN MARCA FAG UNIDAD 1 $ 2.442,00 $ 2.442,00

CALIBRE PIE DE REY MARCA MITUTOYO UNIDAD 1 $ 160,00 $ 160,00

COMPARADOR DE RELOJ UNIDAD 1 $ 260,00 $ 260,00

BASE METALICA PARA COMPARADOR UNIDAD 1 $ 100,00 $ 100,00

TOTAL $ 39.200,00

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

5.1.14. Capacitación al personal

El siguiente programa de educación es previa a la coordinación,

inicialmente se puede dar formación básica y practica, para tener un

equipo que pueda liderar un plan especifico.

Además se puede organizar al personal para que no afecte al

sistema productivo al momento de la instrucción, para la inducción

previa se puede empezar con los Jefes y supervisores del

departamento de mantenimiento para que impartan su

conocimientos técnicos a los operadores.

Previo a la coordinación con los proveedores de los equipos de

mantenimiento predictivo para la capacitación del uso de los

Propuesta 88

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mismos, que fueron adquiridos para empezar con la

implementación.

Dado a la magnitud de la implementación, se plantea la

coordinación de los departamentos de producción y mantenimiento

para la capacitación del TPM y estar preparados para la aplicación.

Los costos de esta implementación que también se asocian a la

propuesta se detallan a continuación, conjuntamente con los materiales

de oficina para el mismo.

CUADRO Nº 46

MATERIALES DE OFICINA

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

La aplicación de esta propuesta demanda de materiales o equipos

de oficina para acondicionar la misma del departamento, y empezar con la

elaboración de los formatos a utilizar en la implementación, seria parte de

la logística.

5.1.15. Plan de mantenimiento anual.

Para este plan de mantenimiento se recomienda adoptar un programa

de control de acorde al diseño y a especificaciones del fabricante, en esta

época actual por ser la fabricación altamente automatizada, resaltando

COSTO DE MATERIALES DE OFICINA

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

ESCRITORIO UNIDAD 1 $

260,00 $ 260,00

COMPUTADORA UNIDAD 1 $

600,00 $ 600,00

HOJAS A4 RESMA 10 $ 4,00 $ 40,00

SILLAS UNIDAD 4 $ 7,50 $ 30,00

MARCADORES UNIDAD 10 $ 0,75 $ 7,50

BORRADOR UNIDAD 2 $ 3,00 $ 6,00

PIZARRA 2*2 M UNIDAD 1 $

150,00 $ 150,00

TOTAL $ 1.093,50

Propuesta 89

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que los factores de producción son de mucha importancia tales como la

calidad, coste y programa de entrega de producción y a la vez están

determinadas por la efectividad del equipo, ya que mantener la efectividad

del equipo requiere controlar la calidad y tiempos productivos, por esta

razón se determina un mantenimiento cada 720 horas de operación, en el

siguiente cuadro # 47 se detalla los componentes para un mantenimiento

anual.

CUADRO Nº 47

PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL

Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Propuesta 90

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5.2. Costo de alternativa de solución.

En este análisis de costo se plantea de acorde con los gastos que

están inmersos dentro de la propuesta, los mismos que son necesarios

para la implementación, en el cuadro Nº 48 se detallan los rubros y su

utilización, cabe resaltar que el capital utilizado en la propuesta, se

manejara con el presupuesto anual que dirige la empresa para cada

departamento.

CUADRO Nº 48

COSTO DE ALTERNATIVA DE LA SOLUCIÓN

ITEM Descripción Costo USD

1 Implementos de oficina $ 1.933,50

2 Equipos para predictivo $ 35.000,00

3 Programación de software para mantenimiento $ 2.000,00

4 Herramientas para la implementación $ 6.526,41

5 Materiales para adecentamiento 5s $ 840,00

6 Costo de mantenimiento anual $ 52.118,69

TOTAL $ 98.418,60 Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

En el siguiente cuadro Nº 49 tenemos los rubros estimados

utilizados en la operación,

CUADRO Nº 49

COSTOS OPERATIVOS

Descripción Costo USD

CAPACITACIÒN PARA PREDICTIVO $ 2,200.00

CAPACITACIÒN PARA TPM $ 2,000.00

ADQUISICIÒN DE MANUALES TÈCNICOS $ 1,000.00

TOTAL $ 5,200.00 Autor: Carlos Jaime Cruz Fuente: Planta compresora

Propuesta 91

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5.3. Evaluación y selección de alternativa de solución.

Para poder evaluar la alternativa de solución es necesario

considerar la disponibilidad de los medios de producción y tener datos

que ayudaran a la propuesta.

Tomando en consideración que el indicador que se utilizara para la

implementación del TPM es el OEE que significa eficiencia global del

equipo, el cual utiliza los siguientes factores:

DISPONIBILIDAD=Tiempo operativo/Tiempo neto disponible.

De donde la disponibilidad es un valor que se puede presentar

porcentualmente, es decir:

Tiempo neto disponible= 720 Horas al mes o sea (2 turnos de 12

horas= 24 horas * 30 días del mes.

En este caso el tiempo de operación en el compresor fue de

681horas y 39horas de paralización con estos datos tendremos una

disponibilidad exacta.

681

Disponibilidad de compresor= ------* 100= 94.58%

720

Rendimiento:

En este análisis incluye las perdidas por paradas, perdidas de

velocidad por decremento de la misma.

Ponemos en consideración el rendimiento de la cantidad de caudal

que produce por la cantidad de caudal esperado en el proceso.

Propuesta 92

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650000MSF

Tasa de rendimiento= ------------------- * 100= 90.27%

730000MSF

Pérdidas por calidad.

Estas pérdidas se presentan por la presencia de oxigeno en el

sistema de captación el mismo que produce variación de materia prima,

esto implica varias tipos de pérdidas:

Variación en la calidad de materia prima baja calidad del producto

terminado.

Pérdida de tiempo en la producción, iguala al tiempo empleado en

producir.

Esto influye en que la producción tenga baja calidad y

necesariamente deba entrar a un sistema de reproceso, el cual equivale

a:

Pérdida de tiempo en el reproceso

Y perdida de la producción real diaria.

Estas pérdidas por mala calidad del producto se miden en un

tanto por ciento de la producción no valida con relación al número total de

la producción.

Calidad = Q = producción diaria no conforme/producción diaria conforme

*100.

35 bbls

Q= ------------100= 50%

70 bbls

Propuesta 93

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Por lo consiguiente la calidad resulta de dividir la producción mala

producida por total producido.

5.3.1. Factibilidad de la propuesta.

La implementación de esta propuesta es factible por cuanto se

podrá reducir tiempos muertos e improductivos al implementar esta

filosofía y mejorar el sistema de mantenimiento, realizando revisión de las

maquinaria en los reportes diarios, con los equipos adecuados y evitando

fallas antes de que se presenten y sean de consideración el cual

provocaría una paralización completa, además se podrá mejorar la

disponibilidad de los equipos hasta en un 96% con la mejora de la

efectividad del mantenimiento de los equipos.

5.3.2. Aporte de la propuesta en el desempeño de actividades.

La aplicación de esta metodología es de valiosa ayuda ya que va

a generar información necesaria para darle más tiempo de vida útil a los

medios de producción, con la obtención directa del historial de cada

máquina, tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias, la

estimación de tiempo de cada mantenimiento y la mejor toma de

decisiones con la debida coordinación con las demás dependencias

involucradas en este proceso.

Además con la aplicación de la mejora en los sistemas de

mantenimiento tendremos un ambiente confiable de trabajo ya que se

sabrá el estado de cada uno de los medios de producción, condiciones y

funcionamiento.

Propuesta 94

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CAPITULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

6.1.1 Plan de inversión y financiamiento.

El mantenimiento predictivo basado en los principales numerales

de la filosofía TPM, con la cual se obtiene un sistema de planificación y

control para su implementación necesita de equipos, muebles de oficina,

para el departamento, pero se cuenta con los medios que tiene al

momento el mismo, para poder empezar con la logística, la coordinación

para los cursos o capacitaciones de técnicas de la filosofía TPM y

mantenimiento predictivo, suministros de oficina, sean estas hojas de

impresión, para la elaboración de formatos adaptados a la necesidad del

equipo, para poder tener un mejer seguimiento y control de las

actividades de mantenimiento de las maquinarias, con el mismo personal

operativo que al momento cuenta el departamento.

6.1.1. Inversión inicial.

Todos los equipos, sean estos de medición, muebles de oficina,

sistemas implementados, medios para la implementación del

mantenimiento predictivo, tales el analizador de vibraciones o la toma de

la medida global de vibración, la misma que suministra un valor escalar,

que describe la cantidad de energía vibratoria total contenida en una onda

emitida por maquinas, que es un dato de medida escalar, una cámara

termográfica y visor, infrarrojos las mismas que sirve para un monitoreo

de condición aplicada en el mantenimiento industrial.

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CUADRO Nº 50

INVERSIÓN INICIAL

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

6.1.2 Costos de operación.

En este caso se toma en consideración las capacitaciones

técnicas al personal involucrado en la operación sean estos los del

departamento de mantenimiento y producción, para la aplicación de la

filosofía TPM y en mantenimiento predictivo directamente para el

mantenimiento predictivo y los suministros específicamente los talonarios

para el seguimiento de operaciones y para trabajos a realizar, Como

podemos observar el cuadro Nº 51 los costos de operación son de $

5200.00 con los cuales se va a poner en marcha la propuesta.

Evaluación económica y financiera 96

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CUADRO Nº 51

COSTOS DE OPERACIÓN

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

Inversión Total.

La inversión total es el resultado que se obtiene de la inversión

inicial + los costos de operación, estos resultados podemos apreciar en el

cuadro Nº 52.

CUADRO Nº 52

INVERSIÓN TOTAL

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

Evaluación económica y financiera 97

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6.1.3. Forma de financiamiento de la propuesta.

Para poder realizar este tipo de implementación, la empresa

cuenta con presupuestos para operación anuales, los mismos que se

empiezan a analizarse cuatro meses antes de la culminación de cada

periodo para poder distribuir de manera equitativa para cada

departamento según su operación, proyección y ampliación en caso de

que la operación amerite y aporte en el aumento de la productividad total

de la empresa.

6.2. Evaluación financiera (coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN,

periodo de recuperación de capital).

La siguiente evaluación financiera ayudara a determinar los

coeficientes necesarios para poder obtener los beneficios/costos de la

propuesta, los índices financieros como el TIR y el VAN, y el periodo de

recuperación del capital.

6.2.1 Balance Económico.

El siguiente balance económico nos ayudara a visualizar los

beneficios a obtener a partir de los costos que demanda la propuesta en

un tiempo estimado de 5 años.

Ahorro de alternativa.

Tomando como punto a los directivos de cada nivel que deben

entender la filosofía TPM y desarrollo del aseguramiento de la calidad, los

operarios deben adquirir el hábito de pensar analíticamente tratando los

problemas de calidad, ya que con esta técnica se van a reducir tiempos

muertos y paradas no programadas, la misma que da solución a los

problemas presentes, además se establece una comparación que

Evaluación económica y financiera 98

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justifique la inversión, el ahorro se presenta en el segundo año de

aplicación, el mismo que se pone en consideración el siguiente cuadro Nº

53 de ahorro de perdidas.

CUADRO Nº 53

META AHORRO

Fuente: Balance económico de la propuesta Autor: Carlos Jaime Cruz

Costo de operación.

El costo de operación se lo realizo para un análisis anual, y es un

recurso para la parte administrativa y funcionamiento de la empresa,

como se puede apreciar en el en el cuadro Nº 54 en el año 2011 el capital

de operación es de $ 59.633,60.

Evaluación económica y financiera 99

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CUADRO Nº 54

COSTO DE OPERACIÓN ANUAL

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

Balance Económico de flujo de caja.

Este balance de flujo de caja es un estado financiero en el cual se

obtienen datos contables del efectivo generado y aplicados en los

movimientos de operación e inversión, nos demuestra la cantidad de

efectivo que resta después de los gastos

Las operaciones de inversión nos dan datos de cantidades

recibidas o gastadas como objeto de aplicaciones realizadas de la

empresa, las operaciones de inversión da a conocer lo que se ha invertido

en adquisición, mantenimiento, etc.

Evaluación económica y financiera 100

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CUADRO Nº 55

BALANCE DE FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

Tasa interna de retorno Tir.

La tasa interna de retorno (Tir) es la tasa ganada sobre el saldo

no recuperado de una inversión de forma que el pago o entrada final

iguala el saldo exactamente a cero con el interés considerado.

Si Tir > Tasa de descuento: la propuesta es aceptable. Si Tir < Tasa de descuento: la propuesta no es aceptable. Para la obtención de la resultante Tir hay dos formas: matemáticas

yen función (fx), en donde obtendremos el resultado en porcentajes en

nuestro caso Tir= 48.12% en donde mediante la fórmula matemáticas

financiera para definir el valor de este indicador económico seria.

ni

FP

1

Evaluación económica y financiera 101

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Donde:

P= Inversión Inicial.

F= Flujo de caja.

n= número de años.

I= Tasa de interés.

CUADRO Nº 56

CUADRO DE INTERPOLACIÓN DE COMPROBACIÓN DEL TIR

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

CUADRO Nº 57

CALCULO DE INTERPOLACIÓN PARA DETERMINAR EL TIR

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: investigación directa

Realizando la misma operación pero con la utilización de la

ecuación matemáticas, vamos a tener lo siguiente.

Evaluación económica y financiera 102

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TIR= 48+ (1)(0.124)

TIR= 48+ 0.125= 48,12

TIR= 48,12%

La función relevante de esta aplicación es la de permitir descontar

los flujos netos de operación de una propuesta o llevarlos a la inversión

inicial.

Como se puede observar, tenemos como resultado 48.12%, el

porcentaje es igual al que se obtuvo en la aplicación de la función

financiera de Excel, esto nos indica que la propuesta es factible ya que es

una tasa más alta que la considerada para esta aplicación.

Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto nos permite tener un dato exacto de los

ingresos futuros y egresos que se tendrá en una propuesta y poder tener

resultados después de restarle la inversión inicial y saber la diferencia

resultante y definir la factibilidad de la propuesta.

Si VAN > 0: La propuesta es aceptable.

Si VAN < 0: La propuesta no es aceptable.

1

21

1121

VANVAN

VANiiiTIR

)155698(89.223$

89.223$)4849(48Tir

Evaluación económica y financiera 103

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Para realizar la operación matemáticas del VAN y comparar,

se utiliza la misma fórmula que se utilizo en la comprobación del Tir.

Donde:

P= Valor Actual Neto.

F= Flujo de caja.

n= Numero de años

i: tasa de descuento del 12%

En el cuadro Nº 58 podemos apreciar que el valor actual neto

(VAN) resultante es de $ 231.707.30 coincidiendo con la resultante de la

función financiera., pudiendo analizar y comparar con la inversión inicial la

cual es superada determinando que la inversión es recomendable, siendo

la cantidad de $ 108.260.36.

CUADRONº 58

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

ni

FP

1

Evaluación económica y financiera 104

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Periodo de recuperación.

El periodo de recuperación de la inversión es el indicador

financiero que nos permite saber el año exacto de la recuperación de la

inversión por medio de los flujos de caja que se generaron en la

propuesta, la cual se determina cuando los flujos acumulados superan a

la inversión inicial, para este indicador se requiere la utilización de la

misma fórmula que se utilizo en el Tir y en el Van.

La comprobación del periodo de recuperación de la inversión con

la utilización de la ecuación se la determina en el cuadro Nº 59

CUADRO Nº 59

PERIODO DE RECUPRECION DE LA INVERSIÓN

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

ni

FP

1

Evaluación económica y financiera 105

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La recuperación de la inversión se da en el segundo y tercer

periodo en donde: P. acumulado= $231.707,30. Supera a $ 108.260,36 de

la inversión inicial.

CUADRO Nº 60

COMPROBACION DEL VALOR ACTUAL NETO

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

6.2.2. Coeficiente Beneficio/ costo de la propuesta.

El análisis beneficio costo se determina con los datos del van,

dividiendo la sumatoria de los beneficios sobre la sumatoria de los costos,

considerando además los siguientes parámetros.

Si B/C > 1: La inversión es aceptable.

Si B/C< 1: La inversión no es aceptable.

Para poder realizar el cálculo coeficiente Beneficio costo de la

propuesta utilizamos la siguiente aplicación.

36,260.108$

30,707.231$/. COSTOBENEFICIOCOFICIENTE

COSTO

BENEFICIOCOSTOBENEFICIOCOFICIENTE /.

Evaluación económica y financiera 106

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Coeficiente Beneficio/ Costo= $ 2.14

El coeficiente beneficio/costo nos dice que por cada dólar de

inversión se tendrá $ 2.14 es decir $ 1.14 de ingreso o beneficio adicional

lo que nos demuestra que es conveniente invertir, y es necesario aceptar

la aplicación e implementación de la propuesta.

Resumen de Criterios Económicos

El resumen de los criterios económicos es el siguiente:

Tasa interna de retorno (TIR). 48,12% > a la tasa de descuento 12%, es

ACEPTADO.

Valor actual neto (VAN). $ 231.707,30 > inversión inicial $ 108.260,36 es

ACEPTADO.

Tiempo de recuperación de la inversión. = 2 años 3 meses < vida útil de

propuesta 5 años. ACEPTADO.

Coeficiente Beneficio / costo = $ 2,14 > 1 ACEPTADO.

Los criterios económicos financieros indican la factibilidad y

sustentabilidad del proyecto.

Evaluación económica y financiera 107

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CAPITULO VII

PROGAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA

7.1 Planificación y cronograma de implementación.

Planificación.

Para realizar esta planificación, se tomo en consideración el

personal más idóneo de la empresa, con el mejor perfil, tanto en

conocimiento de las partes físicas de una maquina, y personal con mayor

años de estudios, estos datos serán analizados por el personal de RRH,

ya que son quienes tienen las hojas de vida de cada uno de las personas

que conforman esta empresa, y con estos datos poder organizar el

organigrama respectivo y la designación de cargos, en el Anexo Nº 12 se

tendrá una ilustración de la evaluación de perfiles.

Organización.

Para poder realizar una organización de la distribución de cargos

en las diferentes responsabilidades que se brindaran, se lo realizara con

la ayuda de un Diagrama de Gantt, donde se podrá realizar un

seguimiento de las actividades con su respectivo tiempo de aplicación.

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Inducción Técnica.

Se realizará una inducción previa y constante, para las personas

que serán los responsables de poner en marcha y manejar esta

aplicación, previo a la utilización de formatos, que será la herramienta

necesaria para llevar registros diarios de la operación del equipo, y poder

tener datos reales valederos para llevar las estadísticas de los mismos.

Recursos.

Tener la dotación de los equipos con los que se puede dar inicio a

la aplicación, sean estos de medición, comprobación, el debido control de

stock en bodega de materiales, para los trabajos de mantenimiento.

Seguimientos.

Mediante la certificación de las normas que están en proceso de

certificación se puede tener un control de la utilización de los formatos, la

inspección de pasos, actividades y operaciones descritas en el sistema,

seguimiento y verificación constante del historial de los medios de

producción, y verificar las correcciones realizadas.

Conocimientos Adquiridos.

Con las capacitaciones impartidas, se podrá tener mayor

capacidad de análisis y toma de decisiones, se podrá tener resultados

confiables y por ende aumento en la productividad, mejora en la

conservación del la capacidad instalada de la empresa.

Programación y puesta en marcha 109

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Implantación.

Una vez puesta en marcha el sistema, se realizara el seguimiento

de operaciones, verificación de nuevos requerimientos, como capacitación

periódica, nuevas implementaciones, que se presentaran en el transcurso

de la implementación.

7.2. Cronograma de implementación.

Para poder tener resultados efectivos de la implementación, se

debe crear un cronograma de actividades, tareas, indispensable para

poder detallar las actividades, en tiempo real, y llevar el control de las

actividades, la revisión de recursos necesarios, previo a la utilización de

Microsoft Project, el cual se presenta en el cronograma de las actividades

de mantenimiento, en el Anexo Nº 13 de las actividades de

mantenimiento.

Programación y puesta en marcha 110

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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 . Conclusiones.

Mediante el análisis ejecutado en la siguiente presentación,

hemos obtenido como resultado, que los tiempos improductivos se

deben específicamente a paradas de maquinas sean estos plantas

compresoras, los mismos que presentaron eventualidades en el

sistema de conducción eléctrico, en la parte mecánica interna del

mismo, fallas en el sistema operativo en la captación, $ 109788.20

dólares anuales, motivo por el cual se propone como alternativa la

aplicación de la filosofía del mantenimiento productivo total TPM.

Con la aplicación de esta filosofía, se podrá sustentar la propuesta

de mejora, además, esta implementación se lo hará con el fin de que

esta empresa alcance los niveles de competitividad requerida,

aumento de la productividad, mejor control de los equipos y

maquinarias, con una buena predisposición de la operación debido a

su capacitación.

Para mejorar esta implementación se considero el uso de

herramientas de gran importancia como la aplicación las 5s con la

que se mejora de manera efectiva el ambiente de trabajo,

manteniendo un orden y aseo considerable.

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Considerando el costo total de la inversión para esta

implementación de $ 108.260,36 Dólares americanos, mismo que se

podrá recuperar en el lapso de 2 a 3 años, esperando que con este nuevo

sistema se incremente la efectividad de las actividades de mantenimiento

de los compresores.

8.2 Recomendaciones.

Implementar en el área de mantenimiento las nuevas técnicas de

calidad, aplicadas en el mantenimiento Autónomo, evitando así

daño mayores en los equipos.

Mejorar o dotar repuesto al departamento de bodega para poder

agilitar los pedidos de repuestos, y tener un buen resultado de la

aplicación del TPM.

Concientizar la aplicación de la nueva tendencia tecnológica a los

directivos de la empresa para que agiliten la dotación de equipos

para predictivo al departamento de mantenimiento y disminuir

paradas en los equipos optimizando así la producción.

Es de mucha importancia realizar un seguimientos de la aplicación

de las 5s para poder distribuir los espacios físicos adecuados, para

trabajar de una manera ergonómica y poder cumplir con los

requerimientos de seguridad, higiene e impacto ambiental en el

área de mantenimiento de plantas compresoras.

Cumplir con las capacitaciones para poder tener una efectividad al

momento de aplicar estas nuevas tendencias.

Conclusiones y recomendaciones 112

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GLOSARIO

RPM: Revoluciones por minuto

Período: Es el tiempo necesario para que se complete un ciclo o una

oscilación.

Vibración: Movimiento oscilatorio

OEE: Eficiencia global del equipo

MTBF: Tiempo medio entre fallos

BM: Bombeo Mecánico

Válvulas: Son las encargadas de mantener el flujo de líquidos en tuberías

Bbls: Barriles

MSCFD: Miles de pies cúbicos por día de gas

GNV: Gas natural vehicular

Radiómetro: Equipo de visión infrarrojo

Inducción: sistema de conducción sea esta eléctrica.

Corrosión: Reacción química del metal de volver a su estado original

Succión: Acción de captar o extraer un cuerpo , un liquido o un gas

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ANEXOS

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Anexos 115

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Anexos 116

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ANEXO Nº 3

AEROENFRIADORES

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Planta compresora

Anexos 117

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ANEXO Nº 4

COMPRESOR DE PRODUCTO

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Planta compresora

Anexos 118

Anexos 119

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ANEXO Nº 5

EQUIPOS ROTATIVOS

BOMBA DE TRANSFERENCIA

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Planta compresora

Anexos 119

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ANEXO Nº 6

Equipos rotativos

BOMBA DE AGUA DE CALDERO

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Planta compresora

Anexos 120

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ANEXO Nº 7

Planta compresora de la estación Santa Paula

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Planta compresora

Anexos 121

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ANEXO Nº 8

PLANTA COMPRESORA DE LA ESTACIÓN Nº 67

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Planta compresora

Anexos 122

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ANEXO Nº9

COMPRESOR DE AIRE

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Planta compresora

Anexos 123

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ANEXO Nº 10

COMPRESOR DE ESTACIÓN TIGRE

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Planta compresora

Anexos 124

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ANEXO Nº 11

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

Anexos 125

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ANEXO Nº 12

PERFIL DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Autor: Calos Jaime Cruz. Fuente: Investigación directa

Anexos 126

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Anexos 127

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BIBLIOGRAFÍA

1. Benites José introducción al Mantenimiento Predictivo,

Análisis Vibracional, Guayaquil 2008.

2. Castillo Sergio, guía para el mejoramiento continuo pequeña

Industria, Panorama 1998

3. Pazmiño Jhon, Manual de operario y Mantenimiento, 1era Edición,

Ecuador 2004.

4. Sena, Manual de fedemetal ,Bogotá Dc, 1986

5. Sullivan, William G. Ingeniería Económica, Duodécima edición.

México 2004.

6. Mai,masaaki.ww.sht.com.ar/archivo/management/keizen,htm

7. http/wwgestropolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/

maesbelta.htm.08mayo2008

8. www.universitycommerce.edu/ingindustrial/tpm.htm