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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
CALIDAD
TEMA
“DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA MEDIANTE LA
HERRAMIENTA 6S PARA LOS PROCESOS DENTRO DEL
TALLER AUTOMOTRIZ DE LA EMPRESA INDUAUTO S.A
AGENCIA MILAGRO”
AUTOR
FUENTES ALVARADO ISAAC EUCLIDES
DIRECTOR DEL TRABAJO
ING. IND. IDROVO TOALA ROBERTO RONALD, MSc.
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018
ii
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado ING. IND. IDROVO TOALA ROBERTO RONALD, MSc,
tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado
por FUENTES ALVARADO ISAAC EUCLIDES, C.C.: 0927405092, con mi respectiva
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO
INDUSTRIAL.
Se informa que el trabajo de titulación: “DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA
MEDIANTE LA HERRAMIENTA 6S PARA LOS PROCESOS DENTRO DEL
TALLER AUTOMOTRIZ DE LA EMPRESA INDUAUTO S.A AGENCIA
MILAGRO¨ , ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti
plagio URKUND quedando el 1% de coincidencia.
Haga clic para descargar el documento entregado:
https://secure.urkund.com/archive/download/40874496-754641-590850
Ing. Ind. Idrovo Toala Roberto Ronald, Msc.
C.C. 0922596671
iii
Declaración de autoría
“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me corresponde
exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Guayaquil”
Fuentes Alvarado Isaac Euclides
C.C. 0927405092
iv
Dedicatoria
Esta tesis se la dedico primeramente a mi Dios quien supo guiarme por el buen camino, darme
fuerza para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a
encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.
A mi familia por ser ese pilar fundamental a mis padres la Sra. Mónica Alvarado y mi Padre
Bernardo Fuentes a mis Abuelos Hilda Torres y Euclides Alvarado por estar desde un comienzo
conmigo por su apoyo y confianza en todo momento y por ayudarme con los recursos necesarios
para estudiar, me han dado todo como persona, mis valores, mis principios, mi carácter y mi empeño
para conseguir mi objetivo. A mi Esposa Ec. Erika Arcos por su apoyo constante en todo momento
a lo largo de esta carrera y a mi primo que está en el cielo Jean Carlos Alvarado.
v
Agradecimiento
A mi Madre por todas sus noches se desveló esperando que su hijo se convirtiera en un
gran profesional, a mi Padre por haberme brindado el apoyo durante todo este largo camino
estudiantil.
A mi Esposa por comprender todos los sacrificios realizados durante todos estos años a
mi Jefe el Ing. Cesar Lombeida por su apoyo incondicional a lo largo de esta carrera
universitaria
vi
Índice General
Capítulo I
Diseño de la Investigación
No. Descripción Pág.
1.1. Antecedentes de la Investigación 2
1.2. Problema de Investigación 2
1.2.1. Planteamiento del problema 2
1.2.2. Formulación del problema 3
1.2.3. Sistematización del problema 3
1.3. Objetivos de la investigación 3
1.3.1. Objetivo General 3
1.3.2. Objetivo especifico 3
1.4. Justificación de la investigación 4
1.5. Marco de Referencia de la Investigación 4
1.5.1. Marco teórico 4
1.5.2. Marco conceptual 4
1.6. Formulación de la hipótesis y variable 12
1.6.1. Hipótesis General 12
1.6.2. Variables 12
1.7. Aspectos metodológicos de la investigación 12
1.7.1. Tipo de estudio 12
1.7.2. Método de investigación 12
1.7.3. Fuente y técnicas para la recolección de datos 12
1.7.4. Tratamiento de la Información 13
1.7.5. Resultados e impactos esperados 13
Capítulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico
No. Descripción Pág.
2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 14
2.1.1 Descripción de la empresa 14
vii
No. Descripción Pág.
2.1.2 Misión 14
2.1.3 Visión 14
2.1.4 Valores corporativos 14
2.1.5 “Prioridades culturales 14
2.2 Datos generales 15
2.2.1 Ubicación 15
2.2.2 Organización 15
2.2.3 Personal de la empresa: 16
2.3 Recurso 16
2.3.1 Recurso Humano 16
2.3.2 Recursos de equipos y herramientas 16
2.3.3 Equipos y/o instrumento 16
2.3.4 Herramientas 17
2.4 Descripción de los procesos 19
2.4.1 Procesos de servicio de post venta 19
2.4.2 Mantenimiento Preventivo 19
2.4.3 Mantenimientos correctivos 19
2.4.4 Tratamiento de la información 19
2.5 Análisis comparativo, evaluación de tendencia y perspectivas 20
2.5.1 Herramienta de evaluación 20
2.5.2 Cuestionario de aptitud al personal 20
2.5.3 Cuestionario de evaluación de la bahía de trabajo (área de trabajo) 22
2.5.4 Tabla de inspección Seiri (clasificación) 22
2.5.5 Tabla de inspección Seiton (orden) 23
2.5.6 Tabla de inspección Seiso (limpieza) 23
2.5.7 Tabla de inspección Seiketu (estandarización) 24
2.5.8 Tabla de inspección Shitsuke (disciplina) 24
2.5.9 Tabla de inspección Safety (seguridad) 25
2.6 Presentación de resultados y diagnósticos. 25
2.6.1 Análisis de cuestionario 26
2.6.1.1 Pregunta Clasificación 26
2.6.1.2 Pregunta de Organización 26
2.6.1.3 Pregunta de Limpieza. 27
viii
No. Descripción Pág.
2.6.1.4 Pregunta de Estandarización 27
2.6.1.5 Pregunta Disciplina 28
2.6.1.6 Pregunta de Seguridad 28
2.6.2 Evaluación de la bahía de trabajo (área de trabajo) 29
2.6.3 Resultado de la evaluación de las 6S 29
2.7 Verificación de hipótesis 29
Capítulo III
Diseño de la propuesta
No. Descripción Pág.
3.1 Diseño de la propuesta 6 S 31
3.2 Manual de diseño de la herramienta de 6S 31
3.2.1 Seiri – Clasificación 32
3.2.2 Seiton – orden 32
3.2.3 Seiso-limpieza 33
3.2.4 Seiketsu- estandarización 33
3.2.5 Shitsuke- disciplima 34
3.2.6 Chequeo de Início de Turno (CIT): 34
3.3 Auditoria Escalonada (CIT): 37
3.3.1 Muestreo de Calificación 38
3.3.2 Sexta S: Compromiso 38
3.3.3 Monitoreo y Seguimiento 38
3.4 Directrices de la Sostenibilidad del Programa 39
3.4.1 Inducción, re-inducción y capacitación 39
3.4.2 Sostenibilidad 40
3.4.3 Estándar de Orden y Limpieza 40
3.4.4 Marcación en pisos 41
3.4.5 Layout del área de trabajo 41
3.4.6 Gabinetes, cajones y estanterías 41
3.5 Conclusiones 41
3.6 Recomendaciones 42
ix
No. Descripción Pág.
Anexos 43
Bibliografía 56
x
Índice de Tablas
No. Descripción Pág.
1. Orden (Seiton) 6
2. Productos y servicios de Induauto. 15
3. Personal de la Empresa. 16
4. Equipos y/o instrumento 17
5. Detalle de caja de herramientas. 18
6. Cuestionario de aptitud personal 21
7. Tabla de inspección Seiri (clasificación) 23
8. Tabla de inspección Seiton (orden). 23
9. Tabla de inspección Seiso (limpieza) 24
10. Tabla de inspección Seiketu (estandarización) 24
11. Tabla de inspección Shitsuke (disciplina) 25
12. Tabla de inspección Safety (seguridad) 25
13. Análisis de la pregunta Nº1 Clasificación 26
14. Análisis de la pregunta Nº2 Organización. 26
15. Análisis de la pregunta Nº3 Limpieza. 27
16. Análisis de la pregunta Nº4 Estandarización. 27
17. Análisis de la pregunta Nº5 Disciplina. 28
18. Análisis de la pregunta Nº6 Seguridad. 28
19. Resultado de la evaluación de las 6S 29
20. Tabla de clasificación SEIRI 32
21. Muestreo de Calificación 38
22. Indicadores para monitoreo y seguimiento. 39
xi
Índice de Anexos
No. Descripción Pág.
1. Clasificación u organización 44
2. NORMA ISO 9001-2015 45
3. Ubicación geográfica 46
4. Matriz de mantenimiento preventivo 47
5. Evaluación de la bahía de trabajo (área de trabajo) - Evaluación 6s 48
6. Layou de bahía de trabajo actual 50
7. Ejemplo de personas y períodos 51
8. Chequeo de inicio de turno 52
9. Marcación en pisos 51
xii
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
“DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA MEDIANTE LA HERRAMIENTA 6S PARA
LOS PROCESOS DENTRO DEL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA EMPRESA
INDUAUTO S.A AGENCIA MILAGRO”
Autor: Fuentes Alvarado Isaac Euclides
Director del Trabajo: Ing. Ind. Idrovo Toala Roberto Ronald, MSc.
Resumen
Este trabajo investigativo tiene como objetivo general el diseño de un plan de mejora para
los procesos, ejecutados en las bahía de trabajo del área de mantenimiento automotriz de la
empresa INDUAUTO S.A agencia Milagro,. Se realizó un levantamiento de la situación
actual del taller en el área de mantenimiento, el cual presenta desorganización y falta de
estandarización en el área de taller para lo cual se determinó una propuesta basada en la
metodología japonesa 6 S con la finalizada de mejorar los servicios de mantenimiento que
se ofrecen en el concesionario y fortalecer la confianza con los clientes. Finalmente este
estudio promueve de cierta forma impactar positivamente en la organización a través del
compromiso de los empleados para obtener la cultura de un ambiente de trabajo limpio,
ordenado y seguro.
Palabras Claves: Diseño, Mejora, Plan, Procesos, Taller automotriz.
xiii
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
“PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN THROUGH THE 6S TOOL FOR
PROCESSES WITHIN THE AUTOMOTIVE WORKSHOP OF THE INDUAUTO
COMPANY S.A AGENCY MILAGRO”
Author: Fuentes Alvarado Isaac Euclides
tutor: Ind. Eng. Idrovo Toala Roberto Ronald, MSc.
Abstract
This research work has as general objective the design of an improvement plan for the
processes, this management project was executed in the automotive maintenance area of the
company INDUAUTO S.A Milagro agency located at the Bahia. A survey was conducted
about the current situation of the automobile repair shop in the maintenance area, which
shows disorganization and lack of standardization, for which a proposal was determined
based on the Japanese methodology 6S with the principal purpose to improve and keep the
services of maintenance offered at the dealership and strengthen trust with customers.
Finally, this study promotes in a certain way a positive vision on the organization through
employee commitment to obtain the outstanding culture, orderly and safe work environment.
Key Words. Design, improvement, plan, processes, Automotive workshop.
Introducción
El servicio que ofrecen los talleres automotrices en la actualidad se han convertido en una
prioridad para aquellas personas y empresas que poseen un vehículo, haciendo que los
niveles de calidad en este tipo de servicio crezcan al igual que la demanda, dando como
resultado que se genere mayor competitividad en el mercado.
Los talleres INDUAUTO S.A., pertenecen a la red de concesionarios Chevrolet que
representan a la marca GENERAL MOTORS en Ecuador, cuya marca exige la
implementación de estándares en todos los aspectos y áreas, en especial el servicio que
ofrecen los talleres automotrices o también denominados área post-venta.
El taller INDUAUTO S.A. agencia Milagro entre los servicios que ofrece señalamos
como los más ofertados los mantenimientos preventivos y correctivos, que dentro del
proceso como tal se generan inconformidades en los clientes al no cumplir al 100% con sus
expectativas, teniendo como resultado la pérdida de confianza en el servicio adquirido,
debido a la desorganización en las bahías de trabajo.
El tema de investigación se llevará a cabo en tres etapas las mismas que se describirán de
forma siguiente:
La primera etapa que será resuelta en la observación y levantamiento de información
mediante las herramientas 6 “S” y adicional con la ayuda de una encuesta y un check list.
Segunda etapa el tratamiento de los datos levantados en el campo de estudio a través de
la herramienta 6 “S” con el objetivo de analizar la situación actual de la empresa.
Tercera etapa después de la obtención de los resultados se diseñará un plan de acción
permitiendo la implementación de la herramienta 6 “S”, proponiendo la mejora integral en
los servicios del taller automotriz.
Capítulo I
Diseño de la Investigación
1.1. Antecedentes de la Investigación
Debido a la creciente demanda de mejores servicios y productos a menores precios y
en menores tiempos de entrega, obliga al mercado automotriz a buscar y utilizar
elementos o metodologías, que hacen más competitivas a este tipo de organizaciones.
Creando la necesidad de efectuar el mejoramiento continuo en sus prácticas.
Las 6 “S” han tenido una amplia difusión y son numerosas las organizaciones de
diversa índole como empresas industriales, empresas de servicios, hospitales, centros
educativos, etc. que han decidido aplicarlas en sus diferentes servicios y procesos .
El método de las 6 “S” es una de las herramientas que incluye el denominado método
Toyota. Su nombre proviene de las primeras letras de las palabras japonesas que
conforman los cinco puntos a seguir para aumentar el orden y la eficiencia del lugar de
trabajo con el objetivo de incidir positivamente en la productividad empresarial.
(Bortolotti, 2014).
Su objetivo es ayudar a alcanzar un entorno de trabajo seguro, limpio y organizado
que incurra de forma positiva en el desarrollo de las diversas tareas, así como que
colabore en la mejora de la eficiencia y en el aumento de la calidad de los productos y/o
servicios. (Consultora de Sistemas de Gestión y Normas ISO, 2014).
Dentro de las bahías de trabajo (área de trabajo) dentro del taller de la concesionaria
INDUAUTO S.A. agencia Milagro, se evidencia cierta desorganización y pocas prácticas de
medidas de seguridad en el área de trabajo citado. Por este motivo nace la necesidad de la
implementación de las 6 “S”, ya que como empresa se desea alcanzar el perfeccionamiento
de los procesos que nos permitan cumplir con la satisfacción del cliente.
1.2. Problema de Investigación
El problema a investigar se encuentra dentro de las bahías de trabajo del taller de servicio
automotriz INDUAUTO S.A. agencia Milagro ubicado en la Matilde en el km 4 junto a la
comisión de transito
1.2.1. Planteamiento del problema
La realización del estudio es debido al grado de desorganización que existe aún en las
bahías de trabajo del área de ost-venta del concesionario INDUAUTO S.A. agencia Milagro
trayendo consigo quejas y reclamos por parte de los clientes, lo que involucra
Diseño de la Investigación 3
directamente a los procesos en el momento de realizar los mantenimientos preventivos y
correctivos entre ellos indicamos: exceso de tiempo en la realización de mencionados
mantenimientos, tiempos no programados de entrega, no existencia de un plan mensual
de trabajo dentro del taller, falta de organización de herramientas y equipos,
estandarización de procedimientos para las buenas prácticas.
Por lo tanto, se pretende evaluar ciertos aspectos considerados estratégicos que
muestran resultados preliminares sobre la situación actual de la empresa y junto con ello
información útil para la implementación de la metodología 6S.
Se busca implementar la metodología 6S para mejorar las operaciones dentro del
taller automotriz y cumplir con tiempos de entrega para lograr la satisfacción e
incrementar las ventas de nuestros servicios y dentro del mercado de la ciudad de
Milagro, gracias a que es el único concesionario Chevrolet que oferta este tipo de
servicio en la actualidad.
1.2.2. Formulación del problema
¿La carencia de clasificación, orden, limpieza, estandarización, disciplina y seguridad
pueden generar una mala calidad de servicio debido a la falta de un sistema de gestión enel
área de post venta?
1.2.3. Sistematización del problema
¿La desorganización genera retrasos durante los mantenimientos preventivos y
correctivos?
¿Se puede implementar un método de evaluación que te permita identificar los tiempos
improductivos durante los mantenimientos preventivos y correctivos?
¿Qué resultados se obtuvieron de acuerdo al método empleado?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Diseño de la herramienta 6S en el taller de servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo en el concesionario INDUAUTO S.A. sucursal Milagro ubicado en la Matilde en
el km 4 junto a la comisión de tránsito.
1.3.2. Objetivo especifico
▪ Identificar los puntos críticos de demora del proceso de mantenimiento.
▪ Diagnosticar los problemas mediante el tratamiento de datos de la investigación de
campo.
Diseño de la Investigación 4
▪ Evaluar el modelo de gestión actual por medio de la investigación de campo en la
bahía de trabajo (área).
▪ Elaboración de manual de Diseño de la metodología 6S.
1.4. Justificación de la investigación
La finalidad del presente trabajo es implementar un modelo de gestión como la
herramienta 6S que permita mejorar los procedimientos durante los mantenimientos
preventivos y correctivos, reduciendo tiempos de trabajos por desorden, incidentes laborales;
ya que se debe dar cumplimiento al plan programado de trabajo mensual, estandarización de
procedimientos y operaciones para colaboradores nuevos y antiguos, organización de
herramientas y equipos mediante la aplicación de normas dentro de los talleres de trabajo,
que faciliten el correcto desempeño laboral ya que al no cumplirlos estos generan pérdida de
recursos tanto humanos como económicos que son perjudiciales para la empresa.
La importancia de mejorar daría como resultado la disminución de los tiempos
improductivos en el concesionario Induauto S.A Milagro evitando retrasos en la entrega de
vehículos, al fortalecer la parte operativa de los mantenimientos incrementarían los ingresos
de la empresa y nos posicionaríamos como marca líder en el área de mantenimientos
preventivos y correctivos a nivel de los concesionarios de la marca Chevrolet.
1.5. Marco de Referencia de la Investigación
1.5.1. Marco teórico
Para este estudio del presente trabajo de titulación en el marco teórico se lo ha dividido
en Marco Conceptual, Marco Histórico, Marco Referencial, Marco Legal y Marco
Ambiental.
1.5.2. Marco conceptual
En el marco conceptual vamos a emplear terminóloga de tesis, libros, fuentes de estudios
en lo cual se tomará con relación del tema de investigación que se detallan a continuación.
1.5.3. Concepto de las 6 S
(Agroindustria, 2013), define a las 6 S como una herramienta específicamente de la
siguiente manera “Es una herramienta de gestión enfocada hacia el control de la calidad
dentro de una empresa, departamento o área”.
Con el fin de:
Aumentar los beneficios
Simplificar los procesos
Mejorar la calidad
Diseño de la Investigación 5
Eliminar errores
Mejora del área de trabajo
Ambiente más seguro
Ergonomía dentro de la Bahía
1.5.4. Definición de la metodología 6S
La herramienta 6 S es una de las más empleadas, permitiendo mantener el orden y la
limpieza en los lugares de trabajo dentro de la empresa, fábricas, talleres, hogares etc. Donde
principalmente entra la organización para lograr un buen clima laboral, atractivo, efectivo y
seguro con una buena producción, disminuyendo costos, eliminado desperdicios y tiempos
muertos.
Las 6S provienen de los términos japoneses que significan:
▪ Seiri = seleccionar (organizar)
▪ Seiton = situar (nitidez)
▪ Seiso = sacar brillo (limpiar)
▪ Seiketsu =sostener (estandarizar)
▪ Shitsuke = sistematizar (disciplina)
▪ Safety = seguridad
1.5.5. Clasificación u Organización (Seiri)
Identificar la naturaleza de cada elemento: Separe lo que realmente sirve de lo que no;
identifique lo necesario de lo innecesario, sean herramientas, equipos, útiles o información.
(SACRISTAN, 2005). (Ver anexo 1)
La herramienta más utilizada para la clasificación es la hoja de verificación, tabla
de datos, Lay out del área de trabajo, en la cual podemos plantearnos la naturaleza de la
bahía de trabajo y cada elemento que comprende, y si este es necesario o no dentro del
área de trabajo en el concesionario Induauto S.A. Agencia Milagro la misma que esta
ubicado en el km 4 ½ Via al 26.
1.5.6. Situar (Seiton)
Radica en ubicar ordenadamente lo que es necesario en lugares de fácil acceso y rápido
acceso para ganar tiempo para rápido encontrarlo, utilizarlo reducir espacio y evitar demoras
en el proceso de trabajo generando pérdidas económicas falta de ergonomía para lo cual todo
debe estar claramente marcado o demarcado como sea necesario para encontralos con
facilidad en los procesos . (SACRISTAN, 2005).
Diseño de la Investigación 6
Tabla 1. Orden (Seiton)
Frecuencia de uso Disposición
Lo utiliza en todo mo006Dento Téngalo a la mano, utilice correas o cintas
que unan el objeto a la persona
Lo utiliza varias veces al día Disponer cerca a la persona
Lo utiliza todos los días, no en todo
momento Téngalo sobre la mesa de trabajo o cerca de
la máquina Lo utiliza todas semanas
Lo utiliza una vez al mes Colóquelo cerca del puesto de trabajo
Lo usa menos de una vez al mes,
posiblemente una vez cada dos o tres
meses
Colóquelo en el almacén, perfectamente
localizado
Información tomada de Sitio web-www.ingenieriaindustrialonline.com. Elaborado por el autor.
Se utilizan herramientas como códigos de color, señalización y hojas de verificación.
1.5.7. Sacar brillo (Seiso)
Radica en eliminar la suciedad de herramientas, máquinas y equipos dentro de los lugares
de trabajo. (SACRISTAN, 2005).
Las herramientas que se utilizan son las hojas de verificación de inspección y limpieza y
tarjetas para identificar y corregir fuentes de suciedad.
1.5.8. Estandarización (Seiketsu)
Radica en conservar el orden y la limpieza a través de normas y estándares para todas las
áreas de trabajo. (SACRISTAN, 2005).
Las herramientas que se utilizan son los tableros de estándares, muestras patrón o planillas
e instrucciones y procedimientos y verificación mediante el cual podemos evaluar el área de
trabajo.
1.5.9. SHITSUKE (disciplina)
Radica en la constancia de seguir mejorando a través de un control rutinario siguiendo las
normas y procedimientos establecidos en el programa a seguirse por el modelo.
(SACRISTAN, 2005).
Las herramientas para utilizar son las hojas de verificación 6S y rondas de las 6S.
1.5.10. SAFETY (seguridad)
La seguridad se logra con la puesta en marcha de planes de prevención que actúan o bien
el entorno de trabajo o bien sobre las personas que van a ejecutar este trabajo que estarán
involucrados en esta metodología evitando los riesgos laborales y lesiones personales.
(GONZALEZ, 2004)
Diseño de la Investigación 7
1.5.11. Objetivos de las 6S
Mejorar y mantener en óptimas condiciones nuestras instalaciones y puestos de trabajo,
con el fin de facilitar el logro de los objetivos de productividad, mejorar la respuesta oportuna
y efectiva al cliente interno y externo y favorecer un ambiente de trabajo agradable y seguro.
(Palacios)
(Karla. S Almonte, 2013). La aplicación de las 6S satisface múltiples objetivos. Cada ‘S’
tiene un objetivo particular:
▪ Contribuir con el logro de la calidad del producto
▪ Disminuir desperdicios.
▪ Apoyar el programa Ambiental, Salud y seguridad (EHS)
▪ Lograr mayor fluidez en los procesos
▪ Mejorar el ambiente de trabajo.
▪ Aprovechar mejor el espacio.
▪ Fortalecer el trabajo en equipo.
▪ Contribuir al enriquecimiento personal.
▪ Alargar la vida útil de los elementos de trabajo.
Por otra parte, el total del sistema permite:
▪ Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más agradable trabajar
en un sitio limpio y ordenado).
▪ Reducir los gastos de tiempo y energía.
▪ Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios.
▪ Mejorar la calidad de la producción.
▪ Evitar tiempos improductivos
1.5.12. Beneficios de las 6S
▪ Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil.
▪ Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz.
▪ Mejorar el nivel de limpieza de los lugares.
▪ Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden.
▪ Fomentar los esfuerzos en este sentido.
▪ Eliminacion de riesgos en el área de trabajo
1.5.13. Taller mecánico automotriz
Un taller hace referencia a un lugar donde principalmente se trabaja con las manos. Un
Diseño de la Investigación 8
taller mecánico es donde se dedican a la reparación vehículos (pueden se automóviles o
motocicletas). Sólo pasar por uno de los talleres, se percibe que todo está diseñado para que,
con un mínimo conocimiento de la mecánica, cualquier mano puede reparar o reemplazar los
amortiguadores y los frenos de cepillos, baterías, filtros, fluidos y neumáticos, básicamente en
los talleres se realizan las operaciones de mantenimiento de automóviles y los controles
habituales antes de realizar un viaje con el coche. Además, en un taller encontraras personal
capacitado para cualquier problema mecánico. (Cantilo, 2014).
En la actualidad existen talleres mecánicos para marcas en específicas que pueden o no
reparar todo tipo de marcas, pero solo venden productos de su marca y otras que son
independientes que reparan y venden todo tipo de marcas, son conocidas como
"Multimarca". Existen talleres que se especializan en diferentes partes de los vehículos.
Algunos servicios que tienen los talleres mecánicos son:
▪ Desabolladora
▪ Pintura
▪ Accesorios
▪ Mecánica General
▪ Mecánica de alto nivel apoyado por tecnologías de punta.
▪ Importación y venta de repuestos legítimos.
▪ Venta de Vehículos.
▪ Venta de accesorios
▪ Asesoramiento técnico
1.5.14. Sistemas de gestión
Un sistema de gestión es una herramienta que te permitirá optimizar recursos, reducir
costes y mejorar la productividad en tu empresa. Este instrumento de gestión te reportará
datos en tiempo real que permitirán tomar decisiones para corregir fallos y prevenir la
aparición de gastos innecesarios. (Integra, 2015).
Los sistemas de gestión están basados en normas internacionales que permiten controlar
distintas facetas en una empresa, como la calidad de su producto o servicio, los impactos
ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los trabajadores, la responsabilidad
social o la innovación. (Integra, 2015).
Productividad
La productividad es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y
nuestro capital para producir valor económico. Una alta productividad implica que se logra
Diseño de la Investigación 9
producir mucho valor económico con poco trabajo o poco capital. Un aumento en
productividad implica que se puede producir más con lo mismo. (Galindo, Mariana y
Viridiana Ríos, 2015, pág. 2).
1.5.15. Proceso
Una primera definición la provee el concepto de síntesis de la visión sistémica: Proceso
“es una totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y que agrega valor al
cliente” Satisfaciendo las necesidades por un valor económico. (JUAN BRAVO
CARRASCO, 2011, pág. 10).
Síntesis significa ubicar en su contexto. Totalidad es una secuencia de principio a fin de
un proceso, por esto el nuevo concepto es el de procesos completos, independiente de que
pase por varias áreas funcionales. Desde esta definición, ya no es válido hablar de ―los
procesos de un área‖.
También desde el concepto de síntesis, se define: Un proceso es una competencia que
tiene la organización. Resumen libro Gestión de procesos, Juan Bravo Carrasco 11 Otra
definición, complementaria, viene desde la aplicación del análisis, a través de observar los
componentes:
Proceso “es un conjunto de actividades, interacciones y recursos con una
finalidad común: transformar las entradas en salidas que agreguen valor a los
clientes”. El proceso es realizado por personas organizadas según una cierta
estructura, tienen tecnología de apoyo y manejan información. Las entradas y salidas
incluyen tránsito de información y de productos. (JUAN BRAVO CARRASCO,
2011, pág. 11).
1.5.16. Mejora Continua
La mejora continua es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y
procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura la base para
asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de errores o áreas de
mejora. (Sistemas de Gestion Normalizados, 2015).
La mejora continua se postula en una actitud general que debe ser la base para asegurar
la estabilidad del proceso y la posibilidad de mejora que se constituye un método eficaz
para lograr la calidad total, también denominada excelencia en el servicio o producto
que se adquiere, que es la evolución que ha ido experimentando el concepto de calidad y
servicio al cliente. La calidad es, por lo tanto, el estadio más evolucionado dentro de las
sucesivas transformaciones que ha sufrido el término de calidad a lo largo del tiempo.
(Sistemas de Gestion Normalizados, 2015).
Diseño de la Investigación 10
1.5.17. Plan de mejora
El plan de mejora es un buen instrumento para identificar y organizar las posibles
respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación institucional.
Los componentes del Plan de Mejora son:
Los problemas priorizados
Las metas: contienen las nuevas situaciones de cambio que se espera alcanzar.
Las acciones concretas: para caminar hacia cada una de esas metas con plazos de tiempo
claramente definidos. Lo importante es que al momento de definirlas tengamos claro el
cómo, por qué y para qué los ejecutaremos.
Los recursos: humanos, físicos, financieros y tecnológicos. Se recomienda buscar
aliados a fin de obtener algunos de estos recursos para ejecutar el plan.
Responsables: es el actor que toma iniciativa, decide y rinde cuentas. Además, se define
quiénes participarán y cuáles serán sus responsabilidades.
El seguimiento permanente: permite realizar los ajustes necesarios.
Los resultados: evidencian las situaciones de cambio en los actores educativos en
función de las metas planteadas las cuales se realizaran cumpliendo esta nueva
metodología.
1.5.18. Marco Histórico
La historia de este método versa de Japón, de hecho, su nombre viene designado por la
primera letra del nombre de sus cinco etapas, y se inicia con Toyota en los años 60 para
conseguir lugares de trabajo más limpios, ordenados y organizados. Surgió tras la segunda
guerra mundial por la unión japonesa de científicos e ingenieros con el objetivo de mejorar
la calidad y eliminar los obstáculos a la producción eficiente. (GESTIÓN ORG, 2018).
Surgió tras la segunda guerra mundial por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros
con el objetivo de mejorar la calidad y eliminar obstáculos a la producción eficiente.
(GESTIÓN ORG, 2018).
Las 5 “s” surgieron en Japón como un modelo de productividad Industrial aplicado
principalmente en empresas occidentales. Esta estrategia representa acciones que son
principios expresados con cinco palabras japonesas que comienzan con “s”. Se desarrollaron
mediante un trabajo intensivo en un contexto de manufactura, las empresas orientadas a los
servicios vieron con facilidad circunstancias semejantes en sus propias líneas de producción,
ya que las condiciones que existen en el proceso complican el trabajo innecesariamente,
impiden el avance hacia la satisfacción del cliente, impiden ciertamente la posibilidad de
satisfacer al cliente. (Garcia, 2012).
Diseño de la Investigación 11
En un principio se aplicó al montaje de automóviles, pero en la actualidad tiene
aplicación a muchos más sectores, empresas y puestos de trabajo y áreas domésticas,
producción.
Varios estudios estadísticos demuestran que aplicar las primeras 3S da lugar a
resultados tan interesantes como el crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallos, el
crecimiento del 10% en fiabilidad del equipo, la reducción del 70% del número de
accidentes y una reducción del 40% en costos de mantenimiento. (GESTIÓN ORG, 2018)
(Sarmiento, 2016) Sin embargo, esta metodología no se queda ahí y en el transcurso
de los años sigue mejorando y obteniendo mayor acogida hasta la actualidad en los años
70 surge una nueva “S” SAFETY traducida significa SEGURIDAD esta S fue introducida
a las empresas Occidental. (pág. 19)
El movimiento de las 6'S es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total
que se originó en el Japón bajo la orientación de W.E. Deming hace más de cuarenta años
y que está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o gemba
kaizen. Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de área de trabajo mas
limpias, mas organizada. (Agroindustria, 2013).
1.5.19. Marco Referencial
Se tomó como referencia la tesis del Sr. Quimis Cajamarca Oscar Xavier, Facultad de
Ingeniería Industrial de la Universidad d Guayaquil con el tema “Propuesta de
implementación de la metodología 5s en la empresa Emsa Airport Services con el fin de
mejorar los métodos de trabajo y productividad en el taller de mantenimiento”, el cual será
de mucha ayuda en el desarrollo de esta investigación por tener similitud con este trabajo.
Como segunda referencia se tomó al trabajo del Sr. Nevárez Olvera Luis Carlos realizado
en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil en el proceso de
titulación del año 2015 con el tema “Aplicación del sistema 5s de calidad para el
mejoramiento de las áreas de riesgo del taller técnico automotriz del centro técnico
Municipal de Guayaquil CTM”
Como última referencia se tomó al trabajo de investigación desarrollado en la Universidad
Nacional de Chimborazo en la Facultad de Ciencias de la Educación Humana y
Tecnológicas, en la carrera de Mecánica Industrial Automotriz por los Sres. Braulio Daniel
Ilbay Lema & Darío Javier Marroquín Sarmiento con el tema “Implementación de las 6s en
el taller de mecánica industrial de la unidad educativa “Miguel Ángel León Pontón” en el
periodo 2016”.
Diseño de la Investigación 12
1.5.20. Marco legal
Constitución política del ecuador
Como marco legal esta investigación tiene su fundamento en la constitución del ecuador
en los artículos 52 y articulo 66 literal 25 haciendo referencia que los ciudadanos tiene
derecho a disponer de bienes y servicio de óptima calidad a sus clientes garantizando
seguridad.
Tratados internacionales
Como marco legal en normas internacionales esta investigación se fundamenta en la
norma Iso 9001-2015 en los siguientes puntos como se ve en el cuadro siguiente. (Norma
ISO 9001-2015). (Ver Anexo 2)
1.6. Formulación de la hipótesis y variable
1.6.1. Hipótesis General
Problemas en los procesos dentro de la bahía de trabajo del taller automotriz
INDUAUTO S.A. agencia Milagro ubicada en el kilometro 4 ½ via al 26 junto a la
comisión de tránsito.
1.6.2. Variables
Variable Dependiente: Implementar herramienta 6 S
Variable Independiente: Mejorar los procesos
1.7. Aspectos metodológicos de la investigación
1.7.1. Tipo de estudio
Esta investigación empleara un diseño descriptivo porque permite medir
cuantitativamente los mantenimientos no conformes, y analizar las variables asociadas a los
problemas en los procesos internos de la empresa específicamente en el área de taller
automotriz.
1.7.2. Método de investigación
Se utilizará el método de investigación descriptivo empleando las herramientas como: la
observación y la encuesta. Con el objetivo de cualificar los fenómenos que contribuyen el
origen de las causas y efectos para establecer el plan de control y verificación aplicando la
metodología 6 S.
1.7.3. Fuente y técnicas para la recolección de datos
Para la realización del estudio se comenzará con la recolección de datos, para especificar
cuáles son los procesos y problemas que generan servicios no conformes por excesos de
Diseño de la Investigación 13
tiempos de trabajo y reclamos constantes, esto se llevara a cabo mediante el uso de encuestas
y con la técnica de análisis de Pareto para identificar los problemas
1.7.4. Tratamiento de la Información
Se realizará el siguiente grupo de actividades para la obtención y tratamientos de datos
del estudio en curso:
Obtención de la Información: Desde fuentes primarias se inspeccionará el lugar de trabajo
empleando la herramienta check list.
Selección y clasificación de la información obtenida: Se seleccionará información
relacionada a la metodología a proponer en temas como: Falta de orden y limpieza, falta de
control en tiempos improductivos, retrasos de entrega de vehículos al cliente. Se clasificará
información relevante y precisa.
Tratamiento de la información: Se realizará el tratamiento formal utilizando herramientas
estadísticas en el programa Excel que es el más recomendado para este tipo de trabajos
empleado tablas, gráficos, diagramas de barras con el objetivo que la información sea
entendible y reducida al caso de estudio.
Resultados: Después de realizar las actividades de este programa se obtendrá un grupo de
resultados orientados a plantear la propuesta de mejora.
Metodología a implementar: Obtenidos los resultados se plantea implementar la
herramienta 6 “S” con el objetivo de mejorar los procedimientos actuales en los
mantenimientos preventivos y correctivos del concesionario INDUAUTO S.A. de la ciudad
de Milagro ubicada en el kilómetro 4 ½ via al 26 junto a la comisión de transito del ecuador.
1.7.5. Resultados e impactos esperados
Con los resultados obtenidos desde la obtención de información hasta el tratamiento
estadísticos de los mismos se realizará la propuesta para la implementación de la
metodología 6 “S” teniendo un soporte documental de las causas y en que beneficiará la
metodología a que no incurran los mismos problemas encontrados y los beneficios que la
empresa obtendrá.
Capitulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico
2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga
2.1.1 Descripción de la empresa
La empresa objeto de estudio inicia su operaciones en el año 1972 e inscrita en el Registro
mercantil ese mismo año; su actividad comercial consiste en la venta de vehículos iniciando
su actividad comercial con la línea Volswagen nuevos y usados de la marca Chevrolet con
servicio técnico postventa, además accesorios, repuestos y servicio de mantenimiento
Está ubicada en Guayaquil en km. 4,5 de la avenida Carlos Julio Arosemena y es de anotar
que tiene varias sucursales a lo largo de la Ciudad de Guayaquil como son La Garzota,
Ceibos, Matriz una en el Cantón Milagro y otra más en el Cantón Daule de la Provincia del
Guayas.
En su plan estratégico se visualiza los siguientes componentes: misión, visión, valores
corporativos y prioridades culturales que están enfocados directamente a la satisfacción de
nuestros clientes.
2.1.2 Misión
“Ofrecemos una experiencia automotriz diferente con responsabilidad corporativa.”
(Induauto, 2017).
2.1.3 Visión
“Deleitar a nuestros clientes con una experiencia diferente y formar una relación para toda
la vida” (Induauto, 2017).
2.1.4 Valores corporativos
▪ Ser fan de nuestros clientes
▪ Puntualidad
▪ Compromiso y lealtad
▪ Calidad sin desperdicio
▪ Orden y limpieza
▪ Anticiparnos al cambio
▪ Ser pionero
2.1.5 “Prioridades culturales
▪ Responsabilidad
▪ Velocidad
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 15
▪ Toma de riesgos
Enfoque al cliente y los productos” (Induauto, 2016)
Cabe mencionar que Induauto S.A. es miembro del denominado “Club del Presidente”
que es un status de honor y prestigio que concede la empresa General Motors del Ecuador a
los más destacados concesionarios que se encuentran posicionados entre los primeros
lugares en el Ecuador.
Tabla 2. Productos y servicios de Induauto.
producto y
servicio Descripción
Autos Modelos Spark, Aveo, Sail, Cruze,Cavalier
Camionetas Modelo Luv D-Max
Todo terreno Modelos Captiva, , Tracker, Orlando,Equinox
Camiones Modelos NNL-55E, NMR-85H, NPR75H, NPR-75L, FRR-90L, FVR-
34K
Vans Modelo N300-Carg
Servicio técnico y
mantenimiento
Mecánica liviana, Mecánica pesada, Mantenimientos preventivos,
Mantenimientos correctivos, Reparaciones eléctricas, Reparaciones de
aire acondicionado
Repuestos Genuino Chevrolet
Accesorios Genuino Chevrolet
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
2.2 Datos generales
2.2.1 Ubicación
La empresa concesionaria INDUAUTO S.A esta ubicada en las calles Panamericana Km 4,5 de
la ciudad de Milagro.
Latitud y Longitud: -2.1630617,-79.6071258. (Ver anexo 3)
2.2.2 Organización
La empresa cuenta con una organización funcional, eficiente enfocada en transcender en el
mercado de los servicios Ventas y Post venta de la marca Chevrolet en la ciudad de Milagro.
La misma que comenzó sus actividades económicas en la Ciudad de Milagro en el año 2013. Con
una nómina de 11 personas como: jefe de taller, asesor de servicio, asesor de flota, técnico asesor,
cajera y balcón de servicio. En el área de ventas de vehículos nuevos un promedio de 7 asesores de
ventas de vehículos livianos y 2 asesores de vehículos pesados enres ellos un jefe de ventas y la
anfitriona del show room.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 16
2.2.3 Personal de la empresa:
Tabla 3. Personal de la Empresa.
Número de empleados Área o Función
1 Jefe de taller
1 Asesor de flota
1 Asesor técnico
1 cajera
1 Balcón de servicio
2 Técnico asesor Chevrolet
4 Técnicos asesores correctivos
11 TOTAL
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
2.3 Recurso
2.3.1 Recurso Humano
La empresa cuenta con un grupo de colaboradores comprometidos con el crecimiento de la
institución para lo cual tiene la siguiente nomina:
Jefe de taller
Asesor de flota
Asesor técnico
Cajera
Balcón de servicio
Técnico asesor de Chevrolet
Técnicos de asesores correctivos
Técnicos de Garantia
2.3.2 Recursos de equipos y herramientas
La empresa cuenta con un grupo de equipos y herramientas las mismas que son utilizadas por los
técnicos que cuentan con una carrera de la línea automotriz misma que son empleadas para la
realización de los mantenimientos preventivos y correctivos del concesionario Induauto S.A agencia
Milagro.
Se cuenta con equipos de diagnóstico establecidos por la marca General Motors del Ecuador los
mismos que son utilizados y actualizados cada cierto periodo.
2.3.3 Equipos y/o instrumento
Los equipos con los que cuenta la concesionaria Induauto S.A agencia milagro tenemos una tabla
los cuales son necesarios para poder garantizar los servicios de mantenimiento preventivo y
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 17
correctivo de los vehículos de nuestros clientes pagos y nuestros clientes frotistas para garantizar las
unidades de sus vehiculos.
Tabla 4. Equipos y/o instrumento
N° EQUIPO Y/O INSTRUMENTO CANTIDAD
1 Compresor 2
2 Bomba de aceite mecánica de cajas de cambio 2
3 Elevadores de vehículos (livianos) 8
4 Extintor 10
5 Alineadora 1
6 Balanceadora 1
7 Recolectores de aceite usados 3
8 Bomba de aceite 4
9 Enllantadora launch-twc 1
10 Engrasadora fre-ball-serie#k01544 (2
11 Elevador de vehículos (pesados) 2
12 Gata de piso (caja de cambio) 1
13 Gata de piso (vehículo leviano) 1
14 GATA HIDRAULICA (telescópica) 1
15 Prensa hidráulica serie#51109 1
16 Tekle de motor serie# 51145 1
17 Soporte de caja de cambio 1
18 Equipos de diagnósticos 3
19 Hidrolavadora 1
20 Aspiradora 1
21 Cisterna 1
22 Computador de escritorio 2
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
2.3.4 Herramientas
Las herramientas que se enumeran en las tabla están situada en las bahía de trabajo de los
técnicos de servicio de la concesionaria Induauto S.A agencia Milagro cumpliendo lo establecido
por la marca General Motor (GM) para garantizar el correcto cumpliendo garantizar la vida útil
de los vehículos y la seguridad de los mismos, de cada una de las actividades de los
mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la marca Chevrolet.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 18
Tabla 5. Detalle de caja de herramientas.
Detalle de caja herramientas
Juego de llaves de corona
Descripción Medida Marca Cant.
Llave corona 12-13 mm Jonnesway 1
Juego de llaves de mixtas
Llaves mixtas 10 mm Jonnesway 1
Llaves mixtas 11 mm Jonnesway 1
Juego de llaves de boca
Llave boca 10-11 mm Jonnesway 1
Juego destornilladores
Dest. Estrella Ph 1x80 Jonnesway 1
Dest. Plano 1,0x5,5x12,5 Jonnesway 1
Dest. Plano 0,80x4x80 Jonnesway 1
Juego de pinzas
Pinza 7" 175 Jonnesway 1
Pinza 7" 175 Jonnesway 1
Juego de dados 1/2
Dado 1/2 13 mm Jonnesway 1
Dado 1/2 16 mm Jonnesway 1
Dado 1/2 19 mm Jonnesway 1
Juego de dados 3/8
Rache mando 3/8 Jonnesway 1
Juego de dados 1/4
Dado de mando 1/4 10 Jonnesway 1
Dado de mando 1/4 13 Jonnesway 1
Desarmador mando 1/4 Jonnesway 1
Dado tork mando 1/4 T27 Jonnesway 1
Dado tork mando 1/4 T30 Jonnesway 1
Juego de dados hexagonales 1/2
Juego de dados mando 3/8
Juego de dados tork
Juego de dados tork
Herramientas varias
Martillo 0.10 lb 1
Dado de impacto largo 17 1
Dado de impacto largo 19 1
Dado de impacto largo 21 1
Playo saca filtro (no aplica) 0
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 19
2.4 Descripción de los procesos
2.4.1 Procesos de servicio de post venta
En el proceso de post venta se realiza todo lo que con lleva a los mantenimientos
preventivos y correctivos de los vehículos de las marca Chevrolet para garantizar el
funcionamiento correcto desde la compra del vehículo hasta la vida útil o reposición del
mismo.
2.4.2 Mantenimiento Preventivo
El mantenimiento preventivo es todo lo que se realiza según lo estipulado por la Marca
General Motors (GM) para garantizar los vehículos de la marca Chevrolet estos
mantenimientos son programado desde los primeros 5.000 km de recorrido o 6 meses de
uso dependiendo del modelo el mantenimiento se realizara entre las tareas más comunes
que se realizan durante estos mantenimientos son:
▪ Cambio de aceite y filtro de motor
▪ Cambio de aceite de caja de cambio
▪ Cambio de diferencial
▪ Cambio de filtros de combustible
▪ Cambio de filtro de aire
▪ Cambio de bujías
▪ Limpieza de inyectores
▪ etc.
2.4.3 Mantenimientos correctivos
El mantenimiento correctivo son todos aquellas actividades que se realiza en el vehículo que como
resultado de un mal uso, mala operación o expuesto a condiciones extremas para las cuales no fueron
diseñadas por el fabricante en las que resulten afectada las partes y piezas del vehículo entre los
mantenimientos correctivos se consideran los siguientes:
reparaciones de motor
reparaciones de caja
reparación de diferencial
reparaciones eléctricas
etc.
2.4.4 Tratamiento de la información
Se realizara el siguiente grupo de actividades para la obtención y tratamientos de datos
del estudio en curso y poder recopilar la información mediante tablas de encuestas y
valoración:
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 20
Obtención de la Información
Desde fuentes primarias se inspeccionará el lugar de trabajo empleando la herramienta
check list para permitirnos evaluar la situación actual de la empresa específicamente en
la bahía de trabajo.
Selección y clasificación de la información obtenida
Se seleccionará información relacionada a la metodología a proponer en temas como:
Falta de orden y limpieza, seguridad en la bahía de trabajo. Se clasificará información
relevante y precisa para obtener mejores resultados en la clasificación dentro de la
misma.
Tratamiento de la información
Se realizará el tratamiento formal utilizando herramientas estadísticas en el programa
Excel que es el más recomendado para este tipo de trabajos empleando tablas, gráficos,
diagramas de barras con el objetivo que la información sea entendible y reducida al caso
de estudio obteniendo mejores resultados y de fácil acceso.
Resultados
Después de realizar las actividades de este programa se obtendrá un grupo de
resultados orientados a plantear la propuesta de mejora dentro de las bahías de trabajo de
la concesionaria.
Metodología a implementar
Obtenidos los resultados se plantea implementar la herramienta 6”S” con el objetivo
de mejorar los procedimientos actuales en el taller de mantenimiento preventivo y
correctivo del concesionario INDUAUTO S.A. de la ciudad de Milagro ubicada en el
kilómetro 4 ½ via al 26 junto a la comisión de tránsito.
2.5 Análisis comparativo, evaluación de tendencia y perspectivas
2.5.1 Herramienta de evaluación
Previo a la implementación de la metodología 6 S es importante analizar la situación
actual del taller de mantenimiento preventivo y correctivo de la concesionaria Induauto
S. A de la agencia Milagro.
Mediante un levantamiento de información por un cuadro de preguntas en las cuales
se ponderará de la siguiente manera:
2.5.2 Cuestionario de aptitud al personal
Se utilizará el instrumento de evaluación a los 11 colaborados del servicio de post
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 21
venta (talleres) la concesionaria Induauto S.A Agencia Milagro con el objetivo de tener
una referencia del conocimiento de la correcta clasificación, organización, limpieza,
estandarización, disciplina, seguridad y poder tener una referencia para la
implementación de la herramienta 6S el cual se propondrá detallado en el capítulo 3 de
la misma.
Tabla 6. Cuestionario de aptitud personal
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
▪ 1 MAL: No existe clasificación, orden, limpieza, estandarización, disciplina, seguridad.
▪ 2 REGULAR: Existe clasificación, orden, limpieza, estandarización, disciplina, seguridad.
Pero no es constante
▪ 3 BUENO: Se observa clasificación, orden, señalización
▪ 4 MUY BUENO: Se evidencia una claridad al desarrollar la metodología
▪ 5 EXELENTE: Los trabajadores tiene un alto compromiso con la metodología
Las personas que involucradas para el presente trabajo en el desarrollo del cuestionario de
evaluación tienen los siguientes cargos dentro de la empresa Induauto S.A agencia Milagro la
misma que se encuentra en el kilómetro 4 ½ via a la Matilde junto a la comisión de tránsito del
Ecuador :
1. Jefe de taller (1)
2. Asesor de flota (1)
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 22
3. Asesor técnico (1)
4. Cajera (1)
5. Balcón de servicio (1)
6. Técnico asesor de Chevrolet (2)
7. Técnicos de asesores correctivos (4)
2.5.3 Cuestionario de evaluación de la bahía de trabajo (área de trabajo)
En el área de trabajo se utilizara una lista de inspección 6 S para la bahía de trabajo (área de
trabajo), donde se hace una validación de cada una de las preguntas evidenciando el cumplimiento
de cada una de las S en el cual se realiza el levantamiento de información y obtener los resultados
de la misma.
Mediante este cuestionario para la bahía de trabajo (área de trabajo) se establecen las siguientes
listas de pregunta para cada S que integra la metodología de la herramienta a diseñar 6 S
Cuestionario 1 S de Seiri (clasificación) 4 preguntas
Cuestionario 2 S de Seiton (orden) 4 preguntas
Cuestionario 3 S de Seiso (limpieza) 4 preguntas
Cuestionario 4 S de Seiketsu (estandarización) 5 preguntas
Cuestionario 5 S de Shitsuke (disciplina) 5 preguntas
Cuestionario 6 S de Safety (seguridad) 3 preguntas
Dichas preguntas tiene un promedio ponderado establecida de 0 a 4. Dirigiéndonos a la Bahía de
trabajo (área de trabajo) para realizar la observación y en cada uno de los puntos la evaluación para
ver el cumplimiento de las 6 S en la bahía de trabajo de la concesionaria Induauto S.A agencia
Milagro.
Siendo este la ponderación para cada pregunta:
O: Muy mal
1: Mal
2: Regular
3: Bueno
4: Muy bueno
2.5.4 Tabla de inspección Seiri (clasificación)
Mediante este cuestionario se evaluara el estado actual de la bahía de trabajo del
concesionario Induauto S.A. Agencia Milagro, con relación a la clasificación que tienen las
bahías de trabajo (área de trabajo) para poder medir el porcentaje de cumplimiento previo a
la realización del diseño de la herramienta 6 S la cual se efectuará el respectivo
levantamiento de información estadístico, con su análisis correspondiente, donde se verán
las falencias y posterior a ello la corrección y aplicación de la herramienta 6 S.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 23
Tabla 7. Tabla de inspección Seiri (clasificación)
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
2.5.5 Tabla de inspección Seiton (orden)
Mediante este cuestionario se realizara el estado actual del orden que se tienen en las
bahías de trabajo (área de trabajo) para poder medir el porcentaje de cumplimiento previo a
la realización del diseño de la herramienta 6 S.
Tabla 8. Tabla de inspección Seiton (orden).
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
2.5.6 Tabla de inspección Seiso (limpieza)
Mediante este cuestionario se realizara el estado actual de la limpieza que se tienen en las
bahías de trabajo (área de trabajo) para poder medir el porcentaje de cumplimiento previo a
la realización del diseño de la herramienta 6 S.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 24
Tabla 9. Tabla de inspección Seiso (limpieza)
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
2.5.7 Tabla de inspección Seiketu (estandarización)
Mediante este cuestionario se realizara el estado actual de la estandarización que se tienen
en las bahías de trabajo (área de trabajo) para poder medir el porcentaje de cumplimiento
previo a la realización del diseño de la herramienta 6 S.
Tabla 10. Tabla de inspección Seiketu (estandarización)
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
2.5.8 Tabla de inspección Shitsuke (disciplina)
Mediante este cuestionario se realizara el estado actual de la disciplina que se tienen en
las bahías de trabajo (área de trabajo) para poder medir el porcentaje de cumplimiento previo
a la realización del diseño de la herramienta 6 S.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 25
Tabla 11. Tabla de inspección Shitsuke (disciplina)
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
2.5.9 Tabla de inspección Safety (seguridad)
Mediante este cuestionario se realizara el estado actual de la seguridad que se tienen en
las bahías de trabajo (área de trabajo) para poder medir el porcentaje de cumplimiento previo
a la realización del diseño de la herramienta 6 S
Tabla 12. Tabla de inspección Safety (seguridad)
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
2.6 Presentación de resultados y diagnósticos.
Una vez realizada la encuetas a las 11 personas tenemos un promedio el cual permite
medir el grado de conocimiento del personal de post venta de la concesionaria Induauto
S.A agencia Milagro con respecto a la herramienta 6 S la cual se diseñara en el capítulo
3 el que presentaremos posteriormente.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 26
2.6.1 Análisis de cuestionario
2.6.1.1 Pregunta Clasificación
Tabla 13. Análisis de la pregunta Nº1 Clasificación
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Se observa en la gráfica que en la Bahía de trabajo (área de trabajo) de la empresa
Induauto S.A agencia Milagro de las 11 personas encuestadas 8 de ellas consideran como
mala la clasificación y 3 de ellas como regular considerando el 73% es mala, el 27% regular,
dando como resultado que la clasificación no es correcta, dándonos a entender en este punto
que la empresa presenta un promedio de desorganización.
2.6.1.2 Pregunta de Organización
Tabla 14. Análisis de la pregunta Nº2 Organización.
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 27
Se observa en la gráfica que en las Bahía de trabajo (área de trabajo) de la empresa Induauto
S.A agencia Milagro de las 11 personas encuestadas 6 de ellas consideran como mala la
organización, 3 de ellas como regular y solo 2 como bueno considerando el 55% es mala, el 27%
regular y solo el 18% buena, dando como resultado que la organización no es correcta.
2.6.1.3 Pregunta de Limpieza.
Tabla 15. Análisis de la pregunta Nº3 Limpieza.
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Se observa en la gráfica que en las Bahía de trabajo (área de trabajo) de la empresa Induauto
S.A agencia Milagro de las 11 personas encuestadas 7 de ellas consideran como mala la limpieza,
3 de ellas como regular y solo 1 como buena, considerando el 64% es mala, el 27% regular y
solo el 9% es buena, dando como resultado que limpieza no es correcta.
2.6.1.4 Pregunta de Estandarización
Tabla 16. Análisis de la pregunta Nº4 Estandarización.
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 28
Se observa en la gráfica que en las Bahía de trabajo (área de trabajo) de la empresa
Induauto S.A agencia Milagro de las 11 personas encuestadas 6 de ellas consideran como
mala la estandarización, 5 de ellas como regular considerando el 55% es mala, el 45%
regular, dando como resultado que la estandarización no es correcta ya que no existe 6 s
2.6.1.5 Pregunta Disciplina
Tabla 17. Análisis de la pregunta Nº5 Disciplina.
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Se observa en la gráfica que en las Bahía de trabajo (área de trabajo) de la empresa
Induauto S.A agencia Milagro de las 11 personas encuestadas 7 de ellas consideran como
mala la disciplina, 3 de ellas como regular considerando el 64% es mala, el 37% regular,
dando como resultado que la disciplina no se aplica.
2.6.1.6 Pregunta de Seguridad
Tabla 18. Análisis de la pregunta Nº6 Seguridad.
Información tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 29
Se observa en la gráfica que en las Bahía de trabajo (área de trabajo) de la empresa Induauto
S.A agencia Milagro de las 11 personas encuestadas 7 de ellas consideran como mala la
seguridad, 3 de ellas como regular y solo 1 como buena considerando el 64% es mala, el 27%
regular y solo el 9% buena, dando como resultado que la seguridad no es la adecuada
2.6.2 Evaluación de la bahía de trabajo (área de trabajo)
Se realiza levantamiento de información del estado actual de la bahía de trabajo (área
de trabajo) de la concesionaria Induauto S.A agencia milagro para tener un cuadro
estadístico que nos permita verificar el antes y después del diseño de la herramienta 6S.
(Ver Anexo 5)
2.6.3 Resultado de la evaluación de las 6S
Tabla 19. Resultado de la evaluación de las 6S
Información basada en la investigación directa, elaborado por el autor.
Una vez realizada la encuesta la bahía de trabajo (área de trabajo) se puede observar que
solo el 41% se cumple de acuerdo a lo encuestado, observando puntos de mejoras dentro de
la bahía de trabajo (área de trabajo).
2.7 Verificación de hipótesis
La hipótesis planteada en el capítulo I se confirma la necesidad de elaborar una propuesta
para la implementación de la herramienta 6S en el taller de mantenimiento preventivo y
correctivo en la bahía de trabajo de la concesionaria Induauto S.A agencia Milagro para
corregir los procesos internos debido a la desorganización, falta de limpieza, la
estandarización, y la seguridad al momento de ejecutar los mantenimientos a los vehículos
de los clientes de la concesionaria.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 30
Con la correspondiente implementación de las 6 S en la bahía de trabajo se aumentará la
confianza de los clientes generando mayor confort al momento de los ingresos de los
vehículos por el mantenimiento pertinentes, concibiendo un mejor ambiente para los clientes
internos y externos del concesionario, así mismo generando mayores ingresos a la empresa
(Ver Anexo 6).
Capítulo III
Diseño de la propuesta
3.1 Diseño de la propuesta 6 S
Todas las empresas son diferentes en sus actividades y procesos desde todos los puntos
de vista aunque la actividad económica sea la misma, es por ello que para la realización del
diseño de la herramienta 6 S en la empresa Induauto S.A agencia Milagro, se hace necesario
establecer un diseño acorde a la situación que se ha evidenciado anteriormente con respecto
al orden y limpieza. En el presente capítulo se muestra todas y cada una de los modelos que
se deben seguir en las etapas que conforman esta metodología 6 S, es decir, todas aquellas
actividades que una vez ejecutadas abrirán paso a la mejora continua en cada uno de los
procesos de la bahía de trabajo y sobre todo del talento humano que la conforma en la
concesionaria Induauto S.A agencia Milagro.
3.2 Manual de diseño de la herramienta de 6S
Para que la concesionaria Induauto S.A agencia Milagro cumpla con todos los estándares
de calidad, es necesario diseñar un Sistema de Gestión Integral en el cual se genere una
cultura de mejoramiento continuo, el cual se lleve a adoptar a la bahía de trabajo (área de
trabajo) por medio de la metodología 6 S.
Es importante un documento de pauta para implementar una herramienta, y crear la
calidad llamada 6 S, la cual favorece a la caracterización y compromiso del personal con sus
equipos, herramientas e instalaciones de trabajo.
El éxito de las 6 S y su subsistencia exigen un compromiso total por parte del personal
operacional y en especial de la gerencia para inducir un cambio en el estado de ánimo,
cualidad y comportamiento de la organización, motivando a su personal para garantizar el
éxito de la herramienta.
Este manual servirá para orientar a todo el personal, en la ejecución. Se trata de dar los
modelos para entender, implementar y mantener un sistema de orden y limpieza en la
concesionaria, a partir del cual se puedan colocar los pilares de la mejora continua para
mejorar las condiciones de calidad, seguridad y medio ambiente de toda la concesionaria.
La empresa Induauto S.A agencia Milagro y los propios empleados tienen la
responsabilidad de organizar, mantener y mejorar sus lugares de trabajo invariablemente,
para lograr así los índices de calidad requeridos para que la empresa sea capaz de subsistir
en el mercado actual. Además causara una mayor prosperidad de las personas en el trabajo.
Diseño de la propuesta 32
3.2.1 Seiri – Clasificación
La Clasificación representa la eliminación en la bahía de trabajo todos los elementos que
estén de más y que no sean requeridos para realizar determinada Tareas.
La clasificación en los elementos a utilizar en todas las áreas que se detallan en el alcance
concluyente en este manual, debe responder a las siguientes líneas de la clasificación:
Tabla 20. Tabla de clasificación SEIRI
Necesario
Uso frecuente de las
herramientas
Mantener en el área en un lugar
de rápido acceso libre de
obstáculo
Uso ocasional de las
herramientas
Mantener en el área en un lugar
de acceso intermedio para tener
rapidez de ubicación
Uso poco frecuente Mantenerlas en la bodega de
herramienta
Necesidad Utilidad Directriz
Innecesario
Útil para otras áreas el cual
tenga mayor función
Transferir al área que lo
utilizaría y aprovechar el uso de
la misma
Potencialmente útil Mantener en bodega
Necesita recuperación o
reemplazo
Analizar costo beneficio de la
misma
Sin uso potencial en el área de
trabajo Desechar
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
3.2.2 Seiton – orden
Radica en situar en representación organizada lo que verdaderamente se utiliza en la bahía
de trabajo. Todos los ítems clasificados como necesarios, se conservan en el lugar más
adecuado para su uso. Se debe considerar el ritmo de manejo, la ergonomía y el recurso de
espacio para la correcta localización de los elementos clasificados como necesarios de
acuerdo al estudio previamente citado en la clasificación.
Luego de la simbolización respectiva, se debe encontrar el lugar o dispositivo adecuado
para el almacenamiento del material o elemento correspondiente. Finalmente, se debe definir
un estándar para que no se muevan los elementos ordenados, el mismo que se tratará en la
cuarta “S” de la estandarización.
Directrices generales para el orden:
Utilizar etiquetas y colores vivos para facilitar la localización de los recursos.
Diseño de la propuesta 33
Delimitar la distribución de equipos y maquinarias
Constituir tableros con herramientas y demarcar su contorno evidenciando la
utilización de los mismos.
Mantener control de stock con FIFO, mínimo y máximo y sistema pull
Evitar obstaculizar vías de acceso y de salidas de emergencias
Considere la posibilidad de utilizar colores diferentes para los pisos de acuerdo con
su servicio
Equipos fundamentales como extintores y equipo de seguridad deben estar libres y
visibles.
La zona debe ser:
Correcto para su uso
Adecuado y conservado
Herramientas fácilmente viables
Herramientas y ubicaciones claramente identificadas, evitando retrasos.
3.2.3 Seiso-limpieza
La clave principal y el fundamento que se debe tener en cuenta para la implementación
y adecuado mantenimiento de esta parte del programa es “descartar el origen de la
suciedad”.
Todos los elementos, dispositivos e instalaciones deben demostrar que se ha tomado en
cuenta la eliminación de fuentes de suciedad como primer paso, antes de las soluciones
correctivas de limpieza.
Directrices generales para la limpieza:
La limpieza debe realizarse a diario
La suciedad nos indica un factor negativo
Se debe realizar La Limpieza de los pisos, paredes, vigas aéreas, techos y artefactos
de iluminación
Mantener el piso limpio
Precisar las causas de la suciedad y eliminarlas,
Seguir a los operaciones de seguridad,
Retirar completamente los contaminantes
3.2.4 Seiketsu- estandarización
En la Estandarización se busca establecer, identificar y conservar ambientes favorables
para asegurar los beneficios del orden y la limpieza del área de trabajo, busca también
Diseño de la propuesta 34
salvaguardar los altos niveles de organización e integrar las primeras tres “S” dentro de un
estándar definido.
Reglas de Estandarización:
La destreza de todos los materiales, equipos o maquinara y herramientas de trabajo en la
bahía de trabajo, sea estandarizará en el Estándar 6 S’ el mismo que se presenta:
1) Implementación de Estándar 6S´
2) Layout o esquema del área: en el cual mediante de un gráfico en el que conste el lugar
definido para todos los elementos del área correspondiente. La demarcación es opcional.
3.2.5 Shitsuke- disciplima
La disciplina es el eje más significativo en el mantenimiento y función de la
herramienta, que va de la mano con el ciclo de mejora continua de Deming (Planear,
Hacer Verificar y Actuar) y certifica el mantenimiento en el largo plazo de la herramienta
si es bien utilizado. Es importante que se realice a diario y se verifique el estado del
programa y se tenga en cuenta el valor de mejora para la implementación adecuada de
esta “S”.
Criterios para conservar la disciplina:
Desarrollar y mantener las prácticas a través de ejercicio (todo el tiempo)
Adquiera comunicación visual antes que la verbal para ejercitar nuevas
operaciones
Continuación y alcance hasta generar el hábito
Llevar de forma constante los siguientes formatos de control
Realizar evaluaciones periódicas.
3.2.6 Chequeo de Inicio de Turno (CIT):
El equipo de trabajo de operativo de cada área deberá ejecutar un control de inicio de
turno al arrancar sus actividades diarias, confirmando el estado de sus respectivas áreas
asignadas e informando todo suceso encontrado. Para ello se dispondrá de los
correspondientes formatos de chequeo de inicio de turno. El líder del programa será el
responsable de recoger y suministrar copias de los formatos.
El formato se encuentra dividido en 5 partes: el encabezado, la tabla de verificación, el
esquema o lay-out, el registro de acciones frente a novedades encontradas y las observaciones.
1) Encabezado: Se localizara la información correspondiente a los datos del área a
evaluar tales como nombres del técnico, fecha, número de bahía, nombre del líder a
cargo de la verificación.
Diseño de la propuesta 35
a. Área de Trabajo: Se detalla el área elegida para la observación diaria por parte del
trabajador. Se debe asegurar que el alcance a justificar del área sea el apropiado
para una correcta revisión.
b. Persona responsable del área: En esta parte se registra el nombre del personal
asignado al área a evaluar.
c. fecha: se registra el mes y año en el formato, es importante que en la bahía de trabajo
se encuentren solo formatos actualizados.
2) Tabla de Verificación: se realizara la evaluación en el CIT el cual se encontraran
detallados los ítems a evaluar en el área de acuerdo al estándar definido en el presente
manual. La tabla se encuentra formada por una lista de ítems correspondientes a los
temas principales del esquema, con columnas a llenarse representando a todos los días
del mes. Se emitirá un formato al mes por la bahía implementada.
Los ítems a evaluar se refieren a los siguientes temas:
a. Orden y limpieza:
La demarcación estándar: en este ítem se evaluara si las demarcaciones
establecidas en la estandarización del área o sección a se mantienen claras y en
buen estado, si están correctamente medidas e implementadas con su elemento
correspondiente.
Limpieza: el ítem de limpieza se evaluara si se están eliminando perenemente
todo origen de suciedad previo a la limpieza constante de un elemento del área.
Adicionalmente se evaluará la limpieza del área.
Orden del área: Se inspecciona que todos los elementos se encuentren
adecuadamente ordenados y conformes al estándar específico para los mismos
que fueron diseñados.
Los equipos se encuentran en su lugar y limpios: EL ítem certifica que todos
los elementos del área persistan en el lugar definido acorde al estándar de
calidad.
Las herramientas de trabajo están completas, limpias y en su lugar: Revisa
el estado de las herramientas.
b. Seguridad Industrial:
Se utilizan correctamente los Elementos de protección personal (EPP´s): En
este ítem se evaluara la correcta utilización y localización de los EPP´s y que se
encuentren disponibles para el personal
Diseño de la propuesta 36
Los EPP´s se hallan en buen estado: En este ítem se evalúa el estado de
los EPP´s de forma que estos sean útiles para neutralizar cualquier posible
accidente.
El extintor está libre de obstáculos: Este punto evalúa la actualización de los
extintores y la disponibilidad de los mismos sin ningún tipo de elemento
obstaculizándolo.
c. Calidad:
Serán comprobados los problemas de calidad relevantes: En este punto registra
a mantener al personal atento hacia dificultades de calidad encontrados en su
trabajo diario, apoyando al mejoramiento continuo del servicio que se entrega al
cliente, va de la mano con el registro de mejores práctica e instrucciones
aprendidas en la base de datos.
Se están llenando correctamente las hojas de inspección: evalúan el ítem que el
registro definido para las evaluaciones correspondientes sea adecuadamente
llenada.
3) Esquema o lay-out: El área del esquema o lay-out debe ser elaborado en conjunto con
el trabajador dueño del área de trabajo a evaluar. El croquis debe estar graficado en
computador o puede ser una fotografía del área en la que se muestre el orden de los
accesorios, equipos, herramientas e instalaciones en el área a verificar. No se admiten
dibujos realizados con esfero o lápiz.
4) Plan de acción: El registro de planes de acción frente a las observaciones encontradas
debe estar adecuadamente llenado. Por cada no conformidad encontrada en la tabla de
evaluación se debe tener un plan de acción que descarte la causa raíz del problema
encontrado.
En el registro del plan de acción se debe detallar adecuadamente:
a) Día: La fecha en la que se produjo el problema o la no conformidad en el ítem de
la evaluación
b) Novedad encontrada: Con la mayor especificidad y delineación se debe detallar
el problema de tal manera que sea fácil descifrar por cualquier persona que revise
el formato.
c) Responsable: Toda novedad encontrada debe solucionarse y se debe escoger una
persona responsable de la resolución de dicho problema y detallarlo en el registro.
d) Fecha Resolución: Luego de designar el responsable se define conjuntamente la
fecha de resolución del problema y se la registra en este apartado.
Diseño de la propuesta 37
e) Status resuelto: En esta encasillado de evaluación se señala si fue cumplida la
resolución en la fecha acordada con el responsable de la tarea.
5) Observaciones: En este campo está destinado al ingreso de cualquier observación
significativa respecto al mantenimiento del programa por parte del personal en
general.
Se recomienda hacer un movimiento de evaluación atestiguando que los trabajadores no
examinen su área de trabajo impidiendo de ser “juez y parte”. Los ítems a evaluar y el
esquema del área de trabajo se especificarán por el personal que labora en el área respectiva,
en coordinación con el líder del programa, dentro de los formatos de chequeo de inicio de
turno definidos y anexos.
3.3 Auditoria Escalonada (CIT):
Los mandos medios, altos de la organización por parte del concesionario Induauto S.A
Agencian Milagro, elaborarán auditorías escalonadas sobre el desempeño del programa de
orden y limpieza, revisando los conocimientos principales implementados en el
concesionario y el apropiado mantenimiento del sistema en el mismo.
Para ello se manejara un formato divido también en fracciones similares al chequeo de
inicio de turno (descartando el gráfico o esquema del área). Los juicios establecidos para la
evaluación de las auditorías son similares al cheque de inicio de turno agregando los criterios
de revisión al desempeño de auditorías por partes de las demás partes organizacionales
involucradas y el adecuado llenado del chequeo de inicio de turno.
Las auditorías escalonadas se realizarán de acuerdo al plan determinado por el líder del
programa y a la frecuencia definida para cada nivel organizacional (ver gráfico de ejemplo).
Cada responsable cumplirá llenando el formato de auditoría correspondiente, informando el
cumplimiento o fallo en los aspectos a evaluar. Para las no aprobaciones encontradas, se
deberá llenar un registro en la sección del formato de plan de acción en el cual se detallen
las gestiones a ser tomadas, sus responsables y su seguimiento parcial, el que observara el
cumplimiento de cada punto.
El operante de la auditoría será el responsable de especificar los planes de acción para las
novedades encontradas, así como de asegurar la información de las responsabilidades a todos
los involucrados. El líder del programa mantendrá actualizado un plan de acción general que
incluya las acciones procedentes de novedades encontradas en las auditorías. El plan de
acción general debe mantenerse actualizado y disponible para su control en la administración
visual. (Ver anexo Nº7)
Diseño de la propuesta 38
3.3.1 Muestreo de Calificación
Los diferentes ítems, tanto para formatos de implementación como para planes de acción
se apreciarán y registrará en los formatos respectivos de acuerdo a los siguientes criterios:
Tabla 21. Muestreo de Calificación
Símbolo Interpretación en
Auditorias
Interpretación en
Planes de Acción
Ok, cumplimiento, no
demanda plan de acción
Acción ejecutada a tiempo
Plan correctamente
implementado no
requiere cambio
Cumplimiento parcial, se
requiere plan de acción para
el proceso
Actividad en proceso, fecha
por cumplir
Plan de acción en
proceso pendiente de
realización
No OK, Se requiere de un
plan de acción con acciones
inmediatas
Actividad no ejecutada de
acuerdo a las fechas definidas
Plan retrasado requiere
cambios
NA No aplica No existe este tipo de
calificación
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
3.3.2 Sexta S: Compromiso
El personal del concesionario debe mantener la responsabilidad de renovar el desempeño
del programa 6S´s, estableciendo todas las normas entregadas en el presente manual y
defendiendo la implementación y sostenibilidad en el largo plazo del programa.
3.3.3 Monitoreo y Seguimiento
Para la medición, monitoreo y el seguimiento del programa 6S´s se ha establecido que se
deben llevar 3 indicadores de desempeño del programa:
Diseño de la propuesta 39
Tabla 22. Indicadores para monitoreo y seguimiento.
Indicador Descripción Cálculo Frecuencia
Cumplimiento de
Auditorías
Escalonadas
Medición porcentual del
cumplimiento del plan
de auditorías
escalonadas
Auditoría ejecutadas
Auditorías Planificadas × 100
Mensual
Tiempo promedio
de resolución de
novedades
Medición de tiempo
promedio de cierre de
problemas
∑ días en cerrar problemas
Cantidad de Problemas Mensual
Estatus de
certificación
Determinación de si el
taller certifica o no en la
correspondiente
calibración
1 o 0
Certifica o No Certifica Eventual
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Como herramientas útiles para el monitoreo se tiene una base de datos y una hoja de
despliegue en el plan de negocios del concesionario. El líder del programa se encargará de
mantener en condiciones apropiadas los medios de administración visual del sistema de
calidad. La cartelera principal de seguimiento del sistema (Hoja de Despliegue) está
integrada dentro de la cartelera del Despliegue del Plan de Negocios en la categoría de
Calidad siguiendo las directrices de General Motors.
El seguimiento del programa y de estos indicadores deberá realizarse de acuerdo a las
directrices de General Motors referentes al despliegue del plan de negocios. Es
recomendable realizar reuniones mensuales frente a dichas carteleras para revisar el estatus
del programa de 6 S’s y demás temas relevantes del negocio.
3.4 Directrices de la Sostenibilidad del Programa
3.4.1 Inducción, re-inducción y capacitación
Un pilar fundamental para la implementación y mantenimiento del programa es el nivel
de conocimiento sobre las 6S´s que maneja tanto el líder del programa, como el personal del
concesionario y para esto es necesario mantener asegurado a través de una capacitación
constante y actualización de los conceptos tanto al personal nuevo como al personal antiguo
para refrescar los conocimientos acerca de los desperdicios y sobre cómo las 6S´s mitigan el
impacto de los mismos en el taller.
Diseño de la propuesta 40
El concesionario debe mantener actualizado un material de inducción y re-inducción en
6S´s, para actualizar los conceptos y fortalecer en un período determinado (se sugiere que
sea cada 6 meses) los conocimientos sobre el tema.
Cuando exista ingreso de nuevo personal, el concesionario debe integrar, dentro de los
conocimientos técnicos, una capacitación de mínimo una hora sobre el material desarrollado
como inducción sobre las 6S´s, el mismo que debe contener como mínimo los tres temas
globales: Los 7 desperdicios, las 6Ss y las experiencia en la implementación dentro del
concesionario.
Todo entrenamiento referente al tema deberá ser registrado en un formato adecuado (Ver
Anexo 8).
3.4.2 Sostenibilidad
Para asegurar la sostenibilidad del programa en el concesionario y evitar los desaciertos
en el desempeño del mismo, se han definido las siguientes directrices de sostenibilidad:
El programa de 6S´s debe ser liderado por una persona con el empoderamiento adecuado
para manejar el personal y poder de decisión acorde a las exigencias del programa.
Toda la información digital destinada al programa y archivos referentes a las 6S´s deben
mantenerse adecuadamente disponibles y respaldadas para evitar pérdidas de
información valiosa.
El líder de programa debe mantener una persona con el empoderamiento adecuado para
desempeñar las funciones en caso de su ausencia.
Todo el personal debe conformar un sistema sostenible al mantener actualizada la
información, la capacitación, y el desarrollo del programa.
Los formatos de implementación deben ser llenados siempre, y en caso de faltar el líder
que procesa la información se debe continuar llenándolos adecuadamente hasta que se
puede recuperar la administración de los mismos.
Es necesario que las auditorías escalonadas sean ejecutadas independientemente del líder
y administrador del programa, de tal manera de que no sea necesaria su presencia para
este fin.
3.4.3 Estándar de Orden y Limpieza
Todos los muebles de oficina, maquinas tales como (compresores, elevadores, etc.),
equipos, dispositivos de almacenamiento y transporte deberán tener un estándar establecido
de ubicación en el área de trabajo. Este estándar se especificará mediante marcación en pisos
y layout del área de trabajo.
Diseño de la propuesta 41
3.4.4 Marcación en pisos
Se especificará, utilizando cinta de señalización amarilla de una pulgada de ancho, la
ubicación de muebles, maquinas, dispositivos de almacenamiento y transporte.
La ubicación de los elementos que tengan una base cuadrada, rectangular o poliédrica se
demarcarán ubicando, en cada ángulo de su base, dos secciones de cinta de 10 cm de largo
y 2,5 cm de ancho, siguiendo la forma del ángulo respectivo. Se deberá demarcar todos los
ángulos exteriores de la base del elemento. Un ejemplo de este tipo de demarcación se da en
las siguientes figuras, que representan un elemento a demarcar en vista superior. (Ver anexo
9 – Figura 1)
La ubicación de los elementos que tengan una base redonda o elíptica se demarcarán
ubicando, en todo el contorno de su base, secciones de cinta de 10 cm de largo separadas 10
cm entre sí. Un ejemplo de este tipo de demarcación se da en la siguiente figura, que
representa un elemento a demarcar en vista superior. (Ver anexo 9 – Figura 2)
El rango de movimiento de elementos que roten o se desplacen por una ruta definida
dentro del área de trabajo se demarcará ubicando, en todo el contorno del área de influencia
del movimiento, secciones de cinta de 5 cm de largo separadas 10 cm entre sí. Un ejemplo
de este tipo de demarcación se da en la siguiente figura, que representa un elemento a
demarcar en vista superior (la flecha únicamente indica el movimiento, no será dibujada en
el piso). (Ver anexo 9 – Figura 3)
3.4.5 Layout del área de trabajo
El layout o esquema del área de trabajo también indicará el estándar de orden y limpieza
respectivo. Este esquema será realizado por el personal del área (técnicos de servicio) y
permanecerá dentro del formato de chequeo de inicio de turno correspondiente. Indicará la
disposición de todos los elementos el área de trabajo, identificando a cada uno de ellos.
3.4.6 Gabinetes, cajones y estanterías
En los gabinetes, cajones y estanterías, se identificará la ubicación de cada elemento que
contengan mediante el uso de etiquetas de tamaño y formato adecuados.
3.5 Conclusiones
Ejecutado por completo el estudio de todos los aspectos que de una u otra manera fueron
evaluados por el diseño de la metodología 6S en la bahía de trabajo, de la empresa Induauto
S.A agencia milagro se obtuvieron las siguientes conclusiones:
• El diseño de la metodología como lo es las 6S permite que en cualquier área en la que
se aplique se obtenga una mejora inmediata de algunos aspectos como el orden, la
Diseño de la propuesta 42
limpieza del sitio de trabajo y la estandarización de sus procesos, y si la metodología
cumple una ejecución de manera precisa de todos los pasos se podrá obtener una
mejora global del lugar.
• Por medio de este manual de diseño de metodología 6 s nos permite identificar los
puntos críticos de demora en la empresa Induauto S.A agencia Milagro.
• Con la mejora del aspecto de la bahía de trabajo se logra evaluar el modelo de Gestión
actual mediante la investigación de campo con una mayor confiabilidad y seguridad
en el mismo.
Justificamos que para optimar los procesos al interior de una organización es necesario la
responsabilidad de todos, partiendo de la gerencia y demás colaboradores. No se necesita en
implementar metodologías costosas para alcanzar la mejora continua dentro de las
organizaciones, ya que existen muchas en donde solo se necesita una actitud diferente frente
al cambio y responsabilidad de las partes para alcanzar todos los objetivos propuestos.
3.6 Recomendaciones
Para el sostenimiento de la metodología 6 S en la empresa Induauto S.A agencia
milagro, se recomiendan los siguientes aspectos:
• Realizaciones de entrenamientos referentes a metodologías de mejora continua con
metas a futuras certificaciones de estándares de calidad.
Dar motivaciones a los colaboradores de la empresa para que cumplan con las tareas
encargadas en pro de ejecutar y mantener la implementación realizada, se pueden
realizar integraciones etc.
• Realizar el seguimiento y control de las actividades, así mismo colocar carteles con
mensajes alusivos a mantener la metodología, tales como: “No olvides dejar tu puesto
de trabajo limpio”.
• El uso permanente de los elementos de protección personal (EPP) por parte de los
trabajadores, ya que ofrecen mayor seguridad al puesto de trabajo
• Se recomienda implementar el diseño de la metodología 6 S en otras áreas de la
empresa, tales como: bodega, oficinas administrativas, etc. Lo cual permitirá una
mayor inspección y beneficio en todos los procesos de la empresa.
Anexos
ANEXOS
Anexos 44
Anexo 1.
Clasificación u organización
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Anexos 45
Anexo 2.
NORMA ISO 9001-2015
7.1.4 Ambiente para la
operación de los procesos
La organización debe determinar,
proporcionar y mantener el ambiente
necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad
de los productos y servicios.
9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe realizar el
seguimiento de las percepciones de los
clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas.
10 Mejora
La organización debe determinar y
seleccionar las oportunidades de mejora
e implementar cualquier acción
necesaria para cumplir los requisitos del
cliente y aumentar la satisfacción del
cliente.
10.3 Mejora continua
La organización debe mejorar
continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Anexos 46
Anexo 3.
Ubicación geográfica
Fuente: Google Maps
Elaborado por: Fuentes Alvarado Isaac Euclides
Induauto S.A
Agencia
Milagro
Anexos 47
Anexo 4.
Matriz de mantenimiento preventivo
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Anexos 48
Anexo 5.
Evaluación de la bahía de trabajo (área de trabajo) - Evaluación 6s
Anexos 49
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Anexos 50
Anexo 6.
Layou de bahía de trabajo actual
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Anexos 51
Anexo 7.
Ejemplo de personas y períodos
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
Anexos 52
Anexo 8.
Chequeo de inicio de turno
Área de trabajo:
Personal responsable del área:
Mes / Año:
C
a
t
e
g
.
Descripción
Día del Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ord
en y
lim
pie
za
Las pintura amarillas se encuentran en buen estado
Se ha realizado la limpieza general del área de trabajo
El área de trabajo se encuentra ordenada, sin cartones, recipientes
plásticos en las mesas detrabajo
uniforme está limpio y corresponde al día
Las cajas de herramientas se encuentran demarcadas según el estándar
Los recogedores de aceite se encuentran limpios sin filtros y en la zona
demarcada
Recipientes de filtros de aceite se encuentra limpio y demarcado
Los equipo de limpieza se encuentran en el puesto designado
La computadora se encuentra ordenada y limpia
Mangueras de aire y agua que estén limpias y en su lugar
Seg
urid
ad
ind
ust
ria
l
Se están utilizando correctamente los Elementos de Protección Personal:
guantes ,gafas, mascarillas
Los Elementos de Protección Personal se encuentran en buen estado
Están visibles los letreros de rutas de evacuación
El extintor está libre de obstáculos y listo para su uso
Ca
lid
ad
Se han verificado los problemas de calidad relevantes al área encontrada
recientemente.
Se está llenando correctamente las hojas de inspección .CHECK LIST
Se están colocando protecciones a vehículos forro de volante - asientos y
guardafangos
A
d
m
i
.
Se ejecutó la inspección diaria del equipo de trabajo Hora de ingreso a la
bahía 08:15
Día Novedad Encontrada Responsable Fecha
Resolución Resuelto
□Sí □ No □Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
□Sí □ No
Observaciones:
Anexos 53
BAHIA DE TRABAJO
AUDITORIA ESCALONADA
Área auditada:
Firma del Auditor
Líder responsable:
Fecha:
Auditado por:
Tema Pregunta Calif.
1. Seguridad industrial
1.1 ¿Están los equipos de protección personal identificados, visualizados y utilizados correctamente?
1.2 ¿Los equipos extintores se encuentran revisados, mantenidos, accesibles y libres de obstáculos?
1.3 ¿El Chequeo de Inicio de turno es completado al inicio de cada turno por parte del técnico responsable?
2. Organización del lugar de trabajo 6
S’s
2.1 ¿El área de trabajo auditada se encuentra limpia y ordenada y demarcada de acuerdo a estándares?
2.2 ¿Los equipos y herramientas en el área de trabajo están limpios y están siendo colocados de acuerdo al estándar al final de cada operación?
2.3 ¿La información publicada y material administrativo (en caso de existir) se encuentra actualizado y en buen estado?
2.4 ¿El estándar esta desplegado, difundido y es claro para todos?
2.5 ¿Las áreas comunales (baños, cafetería, vestidores) se encuentran limpias y ordenadas de acuerdo a estándares?
2.6 ¿Las demarcaciones en el piso para la estandarización (cintas a amarillas o pintura) se encuentran en buen estado?
2.7 ¿Se evidencia la mejora continua del orden y limpieza a través de planes de acción a novedades encontradas?
2.8 ¿El personal nuevo (en caso de existir) ha recibido la inducción a las 6 S's y comprende los conceptos claramente?
3. Auditorías
escalonadas
3.1 ¿Existe evidencia objetiva de que los diferentes niveles organizacionales han realizado su auditoria escalonada de acuerdo al plan estipulado?
3.2 ¿Se han documentado y tomado las acciones correctivas pertinentes para subsanar las no conformidades encontradas en las auditorías escalonadas?
4. Boletines de
servicio
4.1 ¿Los boletines de servicio se encuentran desplegados y disponibles por todo el personal?
4.2 ¿Los boletines de servicio han sido revisados por todos los técnicos involucrados?
4.3 ¿Los boletines de servicio han sido comprendidos y se están aplicando correctamente?
4.4 ¿Las herramientas necesarias están disponibles, se encuentran en buen estado?
4.5 ¿Los equipos de control y medición se encuentran disponibles y calibrados?
5. Otros temas
5.1
5.3
No. Elemento Novedad encontrada Acciones establecidas Responsable
Fecha inicio
Fecha fin
Estatus
OK. No requiere plan de acción
Cumplimiento parcial. Sí requiere plan de acción
NOK. Sí requiere plan de acción con acciones
inmediatas
No aplica. No requiere plan de acción
OK. Actividad ejecutada a tiempo
Actividad en proceso. Fecha por cumplir
Actividad no ejecutada de acuerdo a fechas definidas.
NNAA
Anexos 54
Anexo 9.
Marcación en pisos
Figura 1
Figura 2
2,5 cm
Anexos 55
Figura 3
Investigación tomada de la Empresa Induauto Milagro2018. Elaborado por el autor.
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