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UNIVERSIDAD APEC
ESCUELA DE GRADUADOS
Proyecto de Monografía para Optar por el Título de Maestría en Gerencia y Productividad
“Diseño del Sistema de Control de Calidad de la Empresa Fabrics del Sol, en la ciudad de San
Pedro de Macorís, año 2008”
Sustentantes:
Walkirys Melissa Brito Pilier 2007-1052Guillermina de la Rosa Serrano 2007-1223
Asesor:Edda Freites, MBA
Santo Domingo, D. N.2008
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CONTENIDO
AGRADECIMIENTOSDEDICATORIAADENDUMINTRODUCCIÓN
CAPITULO I:
SITUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD ACTUAL DE LA COPAÑIA FABRICS DEL SOL
1.1 Breve Reseña Histórica........................................................................................ 11.4Estructura............................................................................................................ 21.5Descripciones del producto de la compañía............................................................ 31.6Materiales utilizados para la fabricación del Pantalón.............................................. 41.6.1 Descripción del Proceso. ................................................................................... 41.6.2 Prensa............................................................................................................101.6.3 Horneado. ......................................................................................................111.6.4 Etiquetado y Embalaje.....................................................................................111.6.5 Empaque. .......................................................................................................111.7 Situación del Sistema de Control de Calidad Actual de Fabrics del Sol....................121.7.1 Departamento de Control de Calidad. ...............................................................121.7.2 Descripción de Puestos. ...................................................................................131.8 Control de Materia Prima. ...................................................................................171.9 Control del Proceso de Manufactura. ...................................................................171.10 Conjunto de figuras de Pantalones. ..................................................................211.11 Diagramas de Flujos .........................................................................................23
CAPITULO II ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD ACTUAL DE LA COMPAÑIA
Fabrics del SolAnálisis del Sistema de Control de Calidad actual de la Compañía Fabrics del Sol………..28Figura 2.1A Administración Centralizada..................................................................33Figura 2.2B Flujo de Información Ideal......................................................................34Figura 2.3C Flujo de Información actual en la Compañía Fabrics del Sol ......................342.2.1 Situación del Sistema Actual de Calidad del Producto *Haggar Black Label* con relación al nivel de aceptación de calidad (NCA). .......................................................362.2.2 Requerimientos del Cliente ..............................................................................362.2.3 Situación Actual ..............................................................................................372.2.4 Nivel Actual de Aceptación de Calidad ..............................................................372.2.5 Retrabajos. .....................................................................................................392.2.6 Perdida Monetaria. ..........................................................................................402.3 Análisis de los Costos de Calidad.........................................................................412.3.1 Costos de Fallas ..............................................................................................412.3.2 Costos de Evaluación.......................................................................................422.3.3 Costos de Prevención ......................................................................................44
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Resumen de los Costos de Calidad............................................................................442.4 Análisis FODA al sistema de calidad Actual...........................................................46
CAPITULO III
MÓDELO PROPUESTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPAÑÍA FABRICS DEL SOL
3.1 Sistema de Calidad propuesto para Fabrics del Sol ...............................................483.1.1 Sistema de Planeación de la Calidad propuesto para Fabrics del Sol ...................493.1.2 Sistema para Inspeccionar el Área de Corte de Materia Prima ............................523.1.3 Sistema de Inspección en Proceso Propuesto para Fabrics del Sol ......................543.1.4 Sistema de Certificación de Operario ................................................................573.1.5 Sistema de auditoría interna del Sistema de calidad ..........................................583.2 Método de Implementación del Sistema de Calidad Propuesto ..............................593.3 Ventajas y Desventajas del Sistema Propuesto.....................................................62
CONCLUSIONESRECOMENDACIONESGLOSARIOBIBLIOGRAFÍAANEXOS
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Agradecimientos
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AGRADECIMIENTOS
A Dios:
Por habernos dado la vida, la fuerza y la sabiduría para terminar nuestra carrera y por ser
nuestra guía en los momentos difíciles.
A la Universidad APEC:
Por dejarnos ser uno más de los escogidos, para hoy sentirnos realizados y feliz por alcanzar
la meta deseada.
A nuestra Asesora:Edda Freites, por habernos conducido por el camino correcto, apoyarnos y sobre todo
confiar en nosotras.
A nuestros profesores:
Quienes fueron los que nos enseñaron lo que hoy sabemos y por habernos dedicado su
tiempo para darnos algo tan importante que es el conocimiento que tenemos.
A la empresa Fabrics del Sol:
Por estar disponible y tener siempre las puertas abiertas y facilitarnos las informaciones
para realizar nuestro trabajo.
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Dedicatorias
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DEDICATORIA
A Dios
Por haberme dado la vida, la fuerza y la sabiduría y por ser mi guía en los momentos
difíciles.
A mi Madre y Hermano
Reyna Isabel Pilier Duvernay y Heurys Brito, por ser mi arrecife firme y por apoyarme
siempre.
A mi Esposo
Victor Ross, por apoyarme, por compartir las alegrías y penas en mi vida.
A mi Compañera
Guillermina de la Rosa, por haber confiado en mí, por su apoyo incondicional que me brindo
durante todo este tiempo.
Walkirys Brito
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DEDICATORIA
A Dios
A nuestro Señor y creador porque nos enseñaste a confiar en ti, a esperar en ti, porque
fuiste esa fortaleza en los momentos en que todo parecía ir en sentido contrario a nuestros
propósitos.
A mis Padres
Aquilina Serrano y Guillermo de la Rosa, por haberme dado la vida y la fuerza necesaria
para seguir adelante en cada proyecto de mí vida.
A mis Hermanas
Yoselin y Marianilda, por ser siempre más que hermanas mis amigas en las que puedo
confiar.
A mi Esposo
Amor, gracias porque eres mi compañero y amigo, como olvidarme del apoyo que me
brindaste, fuiste mi bastón y estuviste ayudándome en todos los momento que te necesite.
A mis Hijos.
Carlos Guillermo y el que viene en camino, por que son un gran motivo para seguir adelante
y el mejor regalo que Dios me ha dado, los amo.
A mi Compañera
Walkirys Brito, por brindarme su amistad, apoyo y confianza para terminar este proyecto
tan importante en su vida.
Guillermina de la Rosa Serrano
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Adendum
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ADENDUM
La situación planteada en la investigación, consiste en analizar el sistema de control de
Calidad que posee actualmente la compañía Fabrics del Sol, para de esta forma poder
diseñar un modelo propuesto de lo que sería el nuevo Sistema de Control de Calidad de la
compañía, en relación a la calidad de sus productos, a la esperada por sus clientes y a los
costos que esto pudiese generar. Esto encierra los objetivos generales y específicos que se
han evaluados en la investigación.
El interés de la investigación es determinar porque existe un reproceso y costos elevados,
es por esto que nuestro objetivo principal fue implementar un sistema de calidad que
permitiera mantener satisfecho a los clientes, donde se pudiese establecer parámetros para
medir la calidad de la materia prima, producción en proceso y sobre todo el producto
terminado.
En esta investigación se parte de una situación particular que se presenta en una empresa
del sector de Zona Franca, con el propósito de llegar a conclusiones generales, que puedan
ser aplicadas a situaciones similares a la planteada.
Para esta implementación se utilizo el método descriptivo, donde se describen las
condiciones actuales en que se encuentra la empresa Fabrics del Sol, con respeto a la
calidad, donde se hicieron observaciones directas en el campo y entrevistas, con fin de
implementar un sistema de control de calidad basado en la planeación, control y mejora de
la calidad, enfocada a una mayor satisfacción de los colaboradores, los clientes y una
disminución de los costos de producción.
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Introducción
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INTRODUCCIÓN
Con la intención de trazar un nuevo rumbo en la administración de la Calidad de la
compañía Fabrics del Sol e implementar un proceso de pensamiento universal con
respecto a la calidad de forma que encaje con todas las funciones, todos los niveles y todas
las líneas de producto con la finalidad de realizar actividades tendentes a mejorar
sustancialmente la estructura del sistema de calidad de la empresa; nos enfocaremos en la
utilización de la *Trilogía de la Calidad* -Planeación, Control y Mejoramiento de la
Calidad- para lograr nuestro cometido.
En dicha investigación se describirá el sistema actual de control de calidad de la compañía
Fabrics del Sol, lo analizaremos mediante un análisis general de su estructura,
determinaremos sus debilidades y propondremos mejoras basada en la *Trilogía de la
Calidad*.
El objetivo principal de esta monografía es Diseñar un Sistema de Control de Calidad, que
garantice un buen producto, sin reproceso, sin demoras y con mayor aceptación por parte
de los clientes. Los procedimientos a utilizar en el desarrollo del mismo se encuentran
basados en el método analítico, descriptivo y deductivo, además de un estudio de campo el
cual proveerá las bases necesarias para llevar a cabo el análisis.
Adquirimos la documentación y el asesoramiento necesario, de manera que el desarrollo, los
juicios e informes, sirva como aporte a todos los lectores.
La monografía esta organizada en tres partes:
La primera Parte, en el cual presentamos la situación del sistema de control de calidad
actual de Fabrics del Sol, presentamos una reseña histórica, describimos los controles de
calidad que existen, hacemos referencias a los materiales, el proceso y el producto en si.
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La segunda parte, en el cual presentamos el Análisis del Sistema de Control de Calidad
Actual de Fabrics del Sol, este refleja las pérdidas monetarias que existen en la actualidad,
los retrabados, los costos de calidad y un análisis Foda del Sistema Actual.
La tercera y última parte, es el Modelo Propuesto para el Sistema de Control de calidad, en
el cual se estará resaltando el sistema de planeación, inspección, certificación, las auditorias
y las ventajas y desventajas del nuevo sistema propuesto de Control de Calidad.
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1.1 Breve Reseña Histórica.
Antiguamente existía una compañía llamada Century 21, la cual sus propietarios
decidieron venderla el 15 de mayo de 1995, dicha compañía fue comprada por Haggar
Company, inmediatamente se le cambió el nombre por Fabrics del Sol.
La casa matriz de esta manufactura se encuentra en Dallas Texas.
Fabrics del Sol, es una compañía, que se desenvuelve en el área textil mediante la
confección y/ o manufactura de ropas de vestir.
La planta tiene 40,000 pies donde se alojan 700 empleados, la misma se encuentra en
la Zona Franca No. I de San Pedro de Macorís, República Dominicana.
Los equipos instalados incluyen: Máquinas de Coser, Máquinas para la impresión de las
etiquetas de cuidado, prensado y hornos, sumando 600 en total.
Actualmente esta se encuentra trabajando a un 95% de su capacidad, con 545
maquinarias bajo operaciones y un total de 580 empleados directos y 120 empleados
indirectos.
1.2 Misión.
Ser una empresa manufacturera que provee productos de calidad superior, enfocada a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, asociados y accionistas.
1.3 Visión.
Constituirnos como el mejor proveedor, practicando la mejora continua y la innovación
para consolidar nuestra presencia en el Mercado.
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1.4 Estructura.
Fuente: Departamento de RRHH de Fabrics del Sol
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1.5 Descripciones del producto de la compañía.
El pantalón esta confeccionado de tela de distintos materiales (algodón, vaquero,
poliéster, pana, etc.) tiene 3 aberturas; una de ella se ajusta a la cintura, y las otras dos
en cada una de las piernas. Los pantalones pueden ser largos, en cuyo caso las bocas
de las piernas llegan a la altura de los tobillos o incluso más abajo, o puede ser cortos
en distintas graduaciones que van desde la pantorrilla (piratas) hasta la rodilla
(pantaloneta) o la ingle (mini-cortos). Cuando el largo llega a media pantorrilla se
denominan pantalones Capri.
Esta vestimenta es usada tanto por hombres como por mujeres, y suelen tener también
accesorios tales como bolsillos para guardar elementos personales, cremallera, para
poder vestir más fácilmente aquellos de materiales menos flexibles, y pasacintos, para
poder sostener aquellos que sean holgados de cintura.
Este es una prenda de vestir que debe cumplir con una serie de características para la
satisfacción de las necesidades de los clientes, entre estas características predomina la
apariencia y la durabilidad del pantalón tomando en cuenta la utilización que este reciba.
Fabrics del Sol, se dedica a la elaboración de pantalones, de la compañía Haggar
Company. Para nuestro trabajo nos centraremos en los pantalones Haggar Black Label.
Los mismos poseen una garantía de 60 lavadas, resaltando así su durabilidad.
El producto a describir es un pantalón de vestir de Piernas Largas, con las siguientes
características:
Panel delantero
Panel Trasero
Banda
Bragueta
Bolsillo Delantero
Bolsillo Trasero
Es un pantalón tipo Piernas Largas.
Braqueta de zipper metálico.
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Ruedo a máquina.
Composición de tela 65% poliéster y 35% algodón.
Pretina y tirillos.
1.6 Materiales utilizados para la fabricación del Pantalón.
Entre los materiales utilizados para la confección del pantalón podemos citar los
siguientes:
Telas Botones Zipper Slider Zipper Hilos Forro para Fusisng Entre otros
1.6.1 Descripción del Proceso.
La confección de un pantalón conlleva a la realización de 25 a 30 operaciones o más,
que se dividen en las siguientes áreas:
1.6.1.1 Preparación.
Después que la materia prima se encuentra cortada y organizada pasan al área de
preparación, en la cual se llevan a cabo todas las operaciones cuyos productos
entran en la clasificación de semi acabados, porque posteriormente serán utilizados en
la manufactura del pantalón.
Entre las operaciones que se llevan a cabo en esta área se encuentran:
a) Nombre de la Operación: Colocar refuerzo en la rodillas.
Descripción: Esta operación es la encargada de colocar el esfuerzo a las rodillas de los pantalones.
Máquina utilizada: Máquina para refuerzo de la tela.
b) Nombre de la Operación: Montar vista delantera.
Descripción: Se alinea la vista sobre el bolsillo abierto y se procede a fijar.
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Máquina utilizada: Single o Plana Leedle Lockstich.
c) Nombre de la Operación: Montar bolsillo trasero.
Descripción: Es cuando se monta el bolsillo al panel trasero.
Máquina utilizada: Single o Plana Leedle Lockstich.
d) Nombre de la Operación: Merar bragueta.
Descripción: Se limpia la bragueta.
Máquina utilizada: Merrow 4 Needle Chainstich.
e) Nombre de la Operación: Montar stop and slider.
Descripción: Es coloca el slider o cerrado de zipper y el stop o broche de seguridad para el zipper
Máquina utilizada: Topera.
f) Nombre de la Operación: Montar zipper o bragueta.
Descripción: Se coloca el zipper a la bragueta..
Máquina utilizada: Merrow 4 Needle Chainstich.
g) Nombre de la Operación: Cierre bolsillo delantero.
Descripción: Se coloca el bolsillo de forma tal que quede alineado con la vista y se procede a coser.
Máquina utilizada: Merrow 4 Needle Chainstich.
h) Nombre de la Operación: Hacer Tirillo.
Descripción: Se introduce un pedazo de tela a través de un holding que da la forma de tirillo para luego ser cocido en doble aguja.
Máquina utilizada: Two leedle lockstich con holding adaptador o doble aguja.
i) Nombre de la Operación: Cortar tirillo.
Descripción: Cortar en partes iguales la línea de los tirillos.
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Máquina utilizada: Guillotina.
j) Nombre de la Operación: Unir pretina.
Descripción: Se unen los extremos de la pretina.
Máquina utilizada: Multiaguja (1-12 agujas) o Multineedle Lockstich.
k) Nombre de la Operación: Goma.
Descripción: Colocar un elástico o la pretina del pantalón.
Máquina utilizada: Plana o Single Leedle Lockstich
Después que los productos semi acabados salen de preparación, estos son clasificados
según el área de utilización en piezas delanteras y traseras, que serán anexadas a los
paneles delanteros y traseros del pantalón y son enviadas a los dos módulos que
corresponden al cliente Haggar Black Label.
1.6.1.2 Delantero.
Operaciones realizadas en el área de delantero:
a) Nombre de la Operación: Pinzas delanteras.
Descripción: En esta operación se plisan las partes del pantalón en el
área frontal superior con una máquina plana.
Máquina utilizada: Single Leedle Lockstich o Plana.
b) Nombre de la Operación: Montar Bragueta..
Descripción: Unir bragueta completa o los paneles delanteros.
Máquina utilizada: Single Leedle Lockstich o Plana.
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c) Nombre de la Operación: Estichar bragueta..
Descripción: Reforzar la bragueta en la parte inferior de la misma.
Máquina utilizada: Single Leedle Lockstich o Plana.
d) Nombre de la Operación: Hacer Jota. .
Descripción: Hacer una costura en forma de jota sobre la bragueta.
Máquina utilizada: Single Leedle Lockstich o Plana.
e) Nombre de la Operación: Montar bolsillo delantero.
Descripción: Se alinea el bolsillo cerrados con los paneles delanteros y
se procede a montarlos.
Máquina utilizada: Single Leedle Lockstich o Plana.
f) Nombre de la Operación: Estriche bolsillo delantero.
Descripción: Se refuerzan los bolsillos delanteros ya montados.
Máquina utilizada: Single Leedle Lockstich o Plana.
g) Nombre de la Operación: Fijar bolsillo delantero.
Descripción: Fijar los bolsillos delanteros sobre los paneles delanteros
Máquina utilizada: Single Leedle Lockstich o Plana.
1.6.1.3 Trasero:
Las operaciones realizadas en el área de trasero son las siguientes:
h) Nombre de la Operación: Estriche bolsillo trasero.
Descripción: Costura de refuerzo que se le hace al bolsillo trasero.
Máquina utilizada: Single Leedle Lockstich o Plana.
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i) Nombre de la Operación: Taqueo bolsillo trasero.
Descripción: Hacer el refuerzo a los extremos de los bolsillos trasero.
Máquina utilizada: Taqueadora o Juki.
j) Nombre de la Operación: Hacer ojal Trasero.
Descripción: Hacer el ojal (abertura por la que pasa el botón) a los
bolsillos traseros.
Máquina utilizada: Máquina de Ojal o Ojalera.
k) Nombre de la Operación: Cierre de Trasero.
Descripción: Se toman ambos paneles traseros para proceder a coser.
Máquina utilizada: Merrow 5 Needle Safestich.
l) Nombre de la Operación: Estriche Trasero.
Descripción: Reforzar la parte trasera del pantalón.
Máquina utilizada: Single Leedle Lockstich o Plana.
m) Nombre de la Operación: Montar Logo.
Descripción: Colocar el logo al pantalón.
Máquina utilizada: Kamatron.
n) Nombre de la Operación: Pegar botón.
Descripción: Colocar el botón al pantalón en área de los bolsillos.
Máquina utilizada: Máquina de botón.
1.6.1.4 Ensamble.
Después de que las piezas salen del área delantero y trasero son casados u organizados
(panel delantero con panel trasero), para ser fijados y terminados.
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o) Nombre de la Operación: Cierre Lateral.
Descripción: Unir o coser los paneles delanteros con los paneles
traseros.
Máquina utilizada: Merrow 5 Needle Safestichi.
p) Nombre de la Operación: Entrepierna.
Descripción: Después de que los paneles están cerrados del lado lateral
se cierran en la entrepierna.
Máquina utilizada: Merrow 5 Needle Safestichi.
q) Nombre de la Operación: Cambiar a Delantero.
Descripción: Unión de paneles cerrado (lateral y entrepierna) con doble
aguja.
Máquina utilizada: Two Leedle Chainstich o Doble aguja de Cadeneta.
r) Nombre de la Operación: Montar Pretina.
Descripción: Se unen las pretinas a los panales.
Máquina utilizada: Plana de cadeneta o Single Leedle Chainstich..
s) Nombre de la Operación: Hacer punta.
Descripción: Se doblan y fijan los extremos
Máquina utilizada: Two Leedle Chainstich o Doble aguja de Cadeneta.
t) Nombre de la Operación: Taqueo de jota y bolsillo.
Descripción: Reforzar la bragueta del pantalón y los bolsillos en lugares
de riesgo.
Máquina utilizada: Juki o Taqueadora.
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u) Nombre de la Operación: Montar broche.
Descripción: Esta operación es donde se coloca un broche hembra y
macho en cada uno de los extremos de la pretina.
Máquina utilizada: Máquina de montar broche.
v) Nombre de la Operación: Montar tirillo.
Descripción: Montar los tirillos sobre la pretina.
Máquina utilizada: Taqueadora o Juki.
w) Nombre de la Operación: Hacer Ruedo.
Descripción: Hacerle ruedo al pantalón.
Máquina utilizada: Máquina de hacer ruedo.
x) Nombre de la Operación: Fijar Goma.
Descripción: La goma es sujeta al pantalón definitivamente.
Máquina utilizada: Plana o Single Leedle Lockstich.
y) Nombre de la Operación: Hacer ojal y pegar botón a pretina.
Descripción: Montar el botón en el pantalón y simultáneamente hacer el
ojal.
z) Máquina utilizada: Máquina de montar botón y Máquina de hacer ojal.
1.6.2 Prensa.
En esta área son planchados los pantalones para quitarles las arrugas y hacerle el
filo, mejorando así su apariencia.
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1.6.3 Horneado.
Es este proceso se hornea el pantalón para que las fibras se mantengan con el
prensado, ya que una vez que el usuario los utiliza tienden a perder el filo, si no se les
realiza este procedimiento.
El horneado se realiza a una temperatura constante y un tiempo por igual, los cuales
están dentro de las especificaciones del cliente.
1.6.4 Etiquetado y Embalaje.
El etiquetado es un sistema de representación que utiliza términos para identificar la
forma más inequívoca posible del producto. El pantalón Haggar Black Label posee dos
etiquetas:
Etiqueta del producto: contiene la marca del producto, código de barras, el logo
del producto, entre otros.
Etiqueta size: Indica el size del pantalón tanto el largo como el ancho del mismo.
El embalaje es el recurso que debe cumplir con los requisitos de proteger las
condiciones del producto, de identificarlo, y si llega hasta los puntos de ventas
detallistas o mayoristas, debe facilitar el acceso y la presentación del producto. Los
pantalones son doblados y embalados en fundas protectoras para su posterior empaque.
1.6.5 Empaque.
Ya etiquetado y embalado los pantalones son colocados en cajas, cuyo tamaño oscila
dependiendo del size del pantalón y de los requerimientos del cliente, entre las que
mayormente se utilizan de 12, 24, 36 y 48 piezas.
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1.7 Situación del Sistema de Control de Calidad Actual de Fabrics del Sol.
1.7.1 Departamento de Control de Calidad.
La función principal del departamento de control de calidad es asegurar esta con
relación al producto que confecciona la compañía y satisfacer al cliente. Esto se logra
mediante la aplicación de un sistema de inspección, al 100% en todo el desarrollo del
producto, y reuniones con los supervisores y los inspectores si surgen problemas ya que
es responsabilidad de estos sacar el producto cumpliendo los estándares a tiempo.
Realizan arreglos si y solo si el cliente realiza observaciones y velan porque estas se
cumplan.
La estructura organizacional de este departamento es la siguiente:
Fuente: Departamento de RRHH de Fabrics del Sol
No poseen un Gerente de Calidad, el encargado de este departamento es el Gerente
General. Poseen por cliente un encargado de calidad quien documenta e informa el nivel
de calidad de su producto a cargo.
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1.7.2 Descripción de Puestos.
Puesto: Encargado de Calidad
Se Reporta a: Gerente General
Requisitos: Ingeniero Industrial
Descripción General: Su función principal radica en la documentación y presentación
de las informaciones relacionadas con el control de calidad en el producto a su cargo
mediante un reporte diario, (ver anexo 2), que a su vez es usado en la preparación del
sumario semanal de calidad (ver anexo 3), el cual muestra el promedio del porcentaje
de calidad en toda la planta.
Actualizar los reportes de calidad, además de suministrarlos a la gerencia, y mantener a
esta al tanto de cualquier problema que surja en el producto a su cargo, entre otras.
Gerente General
Enc. de Calidad
Organigrama
Fuente: Departamento de RRHH de Fabrics del Sol
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Puesto: Supervisor de Calidad.
Se Reporta a: Jefe de Planta y Encargado de calidad del producto.
Requisitos: Educación básica completa y conocimiento de costura y manejo de
personal.
Descripción General: Es el encargado de supervisar que todos los colaboradores
realicen las operaciones encargadas con buena calidad, eficiencia y además co-ayudar a
los inspectores de calidad en cualquier problema que estos tengan.
Gerente General
Organigrama
Jefe de Planta
Supervisor de Calidad
Enc. De Calidad por
producto
Fuente: Departamento de RRHH de Fabrics del Sol
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Puesto: Inspector de calidad en estación.
Se Reporta a: Encargado de Calidad.
Requisitos: Educación básica completa.
Descripción General: Inspeccionar las piezas 100%, según especificaciones del
cliente, llevar los reportes de defectos de calidad y presentarlo ante su supervisor
inmediato.
Gerente General
Enc. de Calidad
Inspector de Calidad en estación
Organigrama
Fuente: Departamento de RRHH de Fabrics del Sol
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Puesto: Inspector de calidad en Proceso o Calidad.
Se Reporta a: Encargado de Calidad del producto.
Requisitos: Educación básica completa.
Descripción General: Apoyar al supervisor en el control de calidad de los módulos en
las operaciones, preparar los reportes de defectos de calidad y entregarlos a su
supervisor inmediato. (Ver anexo 4).
Gerente General
Enc. de Calidad
Inspector de Calidad en Proceso o Calidad
Organigrama
Fuente: Departamento de RRHH de Fabrics del Sol
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1.8 Control de Materia Prima.
La materia prima llega en furgones a la planta, estos se ubican en el área de recepción
de materia prima para ser descargados.
En las instalaciones de la compañía cuenta con 2 almacenes: uno destinado para las
telas y otro para los accesorios usados en el proceso productivo. Siendo su principal
función tanto la protección como el almacenamiento de los materiales.
Las telas vienen de los suplidores en rollos cuyo yardaje oscila entre 300 y 600 yardas.
Los accesorios vienen en cajas etiquetadas con informaciones como contenido,
cantidad, color, etc.
Del almacén de telas pasan directamente al área de corte sin pasar por algún tipo de
control e inspección de calidad, los rollos de tela vienen identificados mediante un
cutting ticket (tique de corte), el cual provee informaciones para reconocer el patrón de
corte a utilizar.
Las piezas cortadas son enviadas a sorting, en ese lugar las piezas son sorteadas y
ordenadas en paquetes de 25 piezas para pasar al área de preparación sin previa
inspección.
1.9 Control del Proceso de Manufactura.
Para fines de un mejor entendimiento acerca del estado de control de calidad del
proceso de manufactura de la empresa en estudio, el proceso será dividido en las
siguientes secciones: Preparación, Delantero, Trasero, Ensamble, Auditoria de paquetes,
Prensa, Empaque y Auditoria Final.
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1.9.1 Preparación.
Esta área se encuentra generalizada para todos los productos, es decir, el área de
preparación que le suple a los módulos del proceso Haggar Black Label y a los demás,
según se nos informó, los colaboradores son los responsables de identificar cuando el
producto es de un cliente y cuando es de otro.
La inspección de calidad realizadas en este lugar son responsabilidad de una sola
persona que se le llama *Calidad*, encargada de que los productos semi acabados
cumplan con las especificaciones requeridas por el cliente. Observan cuando el trabajo
viene face to face o face-off, además de evitar problemas de calidad general. También
debe de registrar todos los defectos encontrados en las inspecciones realizadas en un
reporte de defectos de calidad. (Ver anexo 5).
1.9.2 Delantero.
En esta área se confecciona la parte delantera del pantalón como se dijo anteriormente.
La calidad en esta área se encuentra controlada por 3 personas: el inspector de proceso
que realiza rondas en el módulo sin importar el área (delantero, trasero y ensamble) y 2
inspectores de calidad en estación.
El inspector de proceso es encargado de velar porque todas las operaciones cumplan
con las especificaciones del cliente además de chequear operaciones por operaciones
para la corrección de defectos como saltos, costura baja, costura superficial, entre otras.
Los defectos encontrados son apuntados en el reporte de defectos de calidad (Anexo 4).
Los inspectores de calidad se ubican al término de esta área, su función radica en
realizar inspecciones al 100% de todas las operaciones que se le han hecho al panel
delantero del pantalón, realizando aquellas piezas que contengan defectos enviándolas a
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la operación que lo causó para su corrección. Los datos obtenidos son registrados en el
reporte de defectos de calidad. (Anexo 4).
1.9.3 Trasero.
Las condiciones de inspección de calidad en esta área son las mismas que las de
delantero, a excepción de la *Calidad*, que es general para las dos áreas.
1.9.4 Ensamble.
La calidad en esta área queda controlada por 4 inspectoras de calidad que chequean
todos los pantalones por dentro y por fuera, con una inspección 100%, de acuerdo a los
resultados rechazan aquellas piezas con defectos para su corrección.
1.9.5 Auditoria de paquetes.
Las piezas ya inspeccionadas pasan por una segunda inspección llamada *auditoria de
paquetes*, donde una persona toma los paquetes de 25 piezas y realiza una inspección
con el siguiente plan de muestreo basado en la tabla MLT-STD-105D:
Tipo de muestreos Sencillo
Tipo de Inspección: Normal
Nivel de Inspección II
AQL: 3.
Dependiendo de los resultados obtenidos se tomara la decisión de aceptar o rechazar el
paquete. En caso de que el paquete sea realizado, se deberá inspeccionar todas las
piezas, las unidades no conformes se descartan. La cantidad de defectos encontrados se
anota en el reporte de auditorias de inspectora (Anexo 5).
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1.9.6 Prensa.
Después de que los pantalones son prensados, pasan a una inspección 100%, donde el
inspector de calidad chequea pieza por pieza que estas cumplan con las especificaciones
del cliente, que no tengan residuos de hilos, ya que estos son considerados como
defectos: una vez planchados los pantalones se dirigen a las operaciones de horneado,
etiquetado y empacado respectivamente.
1.9.7 Auditoria Final.
Los pantalones ya debidamente empacados y ubicados en sus correspondientes lotes
pasan por una auditoria final.
Los lotes son auditados utilizando el siguiente procedimiento:
El auditor define el tamaño del lote, mediante una tabla (military STD-105-D) y el
siguiente plan de muestreo:
Tipo de muestreo: Sencillo
Tipo de Inspección: Normal
Nivel de Inspección: II
AQL: 4.0 (Este es exigido por el cliente)
Se determina el tamaño de la muestra y la cantidad descrita para aceptar o rechazar el
lote completo.
Los lotes realizados se someten a una inspección 100% y las unidades no conformen se
descartan.
Terminada esta auditoría los lotes son preparados para ser colocados en el furgón, pero
antes de esto, los lotes pasan por una segunda auditoria o re-auditoria que la realiza el
cliente enviando una persona a la planta. La misma utiliza el plan de muestreo que se
utiliza en la auditoria final.
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1.9.8 Bonos por Calidad.
Fabrics del Sol, posee un programa de incentivos para motivar a los colaboradores a
trabajar con calidad.
El límite de 2.0% de rechazo se obtiene mediante la relación de la cantidad de defectos
entre el total de piezas producidas y este porcentaje se aplica por igual a todas las
operaciones.
1.10 Conjunto de figuras de Pantalones.
-
22
-
23
1.11 Diagramas de Flujos
Diagrama de flujo pantalón “Dickies”
-
24
Pinzas Delanteras
Delantero Transero
14
15
16
17
18
19
20
21
Montar Bragueta
EsticharBragueta
HacerJota
Montar Bolsillo
Delantero
Mancorna
Estichar Bolsillo
Delantero
Fijar Bolsillo
Delantero
1 Inspeccion 100%
CierreBolsilloTrasero
22
23
24
25
26
27
28
Taqueo BolsilloTrasero
HacerOjal
Trasero
CierreTrasero
EsticharTrasero
PegarBotón
2 Inspeccion 100%
Estichar Bolsillo
Delantero
-
25
-
26
-
27
Eventos Significado CantidadAlmacén 2
Operación 41
Transporte 4
Inspección 7
Demora 1
Total 55
Nota: Los tiempos (rates) de las operaciones son informaciones confidenciales el único dato suministrado fue el tiempo estándar total en que se produce un pantalón, 21 minutos.
Nota 2: Las distancias en los transportes no se encuentran reflejadas, porque no se nos permitió realizar medidas, debido a causas ajenas conocimiento, pero aseguramos que en cada transporte existe una distancia mayor a 1.5 mt. De acuerdo al criterio de apreciación utilizado al observar las facilidades de la compañía.
Fuente: Jefe de Planta de Fabrics del Sol
-
28
-
29
En la compañía Fabrics del Sol, según las informaciones otorgadas a nosotras, pudimos
realizar el siguiente análisis el cual utilizaremos como base para la realización de nuestro
módelo a proponer en el siguiente capítulo.
a) Almacén:
Una vez que llega la materia prima a la compañía para la confección del pantalón
Haggar Black Label, pudimos observar que en el área de almacén no poseen ningún tipo
de inspección o auditoria que garantice la calidad de la misma, tampoco tienen una
cláusula o certificación en el contrato con los suplidores que les asegure que la materia
prima este en óptima condiciones.
Las telas luego son desplegadas en el área de corte, donde la única precaución tomada
es la de seguridad física de los trabajadores, no hay seguridad de calidad.
Luego del corte la tela la dirigen a sorting donde las piezas ya cortadas no han recibido
una debida inspección que determine la calidad de las mismas. En conclusión la no
inspección de la materia prima hace que esta caiga en la clasificación cuestionable y por
ende esta origina productos que no aseguran la satisfacción del cliente.
b) Preparación:
En esta sección los productos semi acabados de todos los clientes son inspeccionados
por una *Calidad* que hace rondas por todas las operaciones con la finalidad de evitar y
corregir problemas además de recopilar datos para preparar su reporte.
c) Delantero, Trasero y Ensamble:
Los métodos utilizados para controlar la calidad en estas secciones se pueden considerar
excesivas, pero dado a que no inspeccionan su materia prima pretenden corregir
-
30
cualquier problema surgido en las mismas después de que se encuentran en
procesamiento.
El personal encargado de controlar la calidad se encuentra distribuido de la siguiente
manera:
-Un inspector de proceso que realiza inspecciones en todas las operaciones auditando
piezas al azar, sin un plan de muestreo establecido, las piezas del paquete que son
terminadas por el colaborador, son chequeadas, las que posean defectos se realiza el
procedimiento de acudir al supervisor a cargo del módulo para que las piezas sean
reparadas por el colaborador de esa operación y son anotadas en un reporte (Ver anexo
3); pero no se garantiza que las personas envueltas en este acontecimiento le den el
debido seguimiento al problema para que no se vuelva a repetir.
Esta situación trae la consecuencia de que errores que ya se observaron y se trataron se
vuelvan a repetir de forma indefinida, causando esto un aumento innecesario en los
costos por problemas pasados.
Hay que denotar que este tipo de inspección para llenar el reporte se realiza 3 veces al
día, una en horas de la mañana, la siguiente al medio día después del almuerzo, y la
última en la tarde antes de terminar el día, pero no se utiliza como información funcional
para mejorar la calidad.
-6 inspectores de calidad por módulo con sus respectivos puestos de inspección,
ubicados al terminar cada sección, como muestra la tabla 2.1.
Tabla 2.1
Áreas Módulo 2 Módulo 3 Total
Delantero y Trasero 4 4 8
Ensamble 5 5 10
Total 6 6 12
Fuente: Departamento de Calidad y de Manera Visual
-
31
El control se observa al llevar a cabo inspecciones al 100% en todas las áreas,
descartando las piezas con defectos, llevando un reporte de defectos siendo los únicos
que se utilizan como información práctica aquellos que utilizan los inspectores en el
ensamble, pero además de estos, los inspectores tienen que realizar la operación de
cortar los hilos que sobresalen de las piezas sabiendo que es responsabilidad de los
trabajadores, consecuencia de esto es la distracción del verdadero trabajo que deben de
llevar a cabo, dejando una brecha abierta al paso de piezas defectuosas y a la fatiga de
los empleados.
Luego de que las piezas han sido inspeccionas en el área de ensamble y antes de ir a
prensado, deben de pasar por una auditoria de paquetes, donde un auditor utilizando un
plan maestro acepta o rechaza de acuerdo a los resultados, y cuyas informaciones
recopiladas solo son utilizadas para tener constancia de que este realiza su trabajo.
d) Prensa:
Los criterios de control de calidad utilizados en esta área son los mismos que se
observan en las áreas de delantero y trasero.
Los inspectores, además de cargar con la responsabilidad de no dejar pasar piezas
defectuosas y que se cumplan las especificaciones del cliente, deben velar porque las
piezas no tengan residuos de hilos ya que estos son considerados como defectos por
parte del cliente.
e) Auditoria Final:
Una vez realizada la inspección en el área de prensado los pantalones pasan a las
secciones de horneado, embalado y empacado respectivamente, al término de estos
procesos el producto terminado es evaluado en una auditoría final, donde un auditor se
rige por un plan de muestreo establecido y el nivel de aceptación de calidad elegido por
el cliente.
-
32
La compañía Fabrics del sol al utilizar este método de *Multiinspección* para controlar la
calidad, solo logra aumentar sus costos en vez de asegurar esta, debido al volumen de
personal que poseen. Se debe recordar que las inspecciones no le agregan valor al
producto ya que estas no realizan ningún cambio en el mismo.
f) Re-Auditoria:
Existen clientes que poseen personas preparadas en el área de calidad, los cuales no
poseen ningún vinculo con la compañía y cuyo trabajo es el de realizar una auditoría al
producto ya empacado, para determinar si las especificaciones requeridas por el cliente
han sido seguidas a cabalidad, contando con la autoridad suficiente para quemar lotes
de productos ya terminados y empacados, de acuerdo al plan de muestreo que
estableció el cliente.
Los lotes quemados significan:
Mala Calidad
Retrabajos
Horas Extras
Pérdida de Materiales
Clientes Inconformes
Atrasos en la Producción
Entre Otros
g) El Departamento de Calidad:
Este departamento esta dirigido por el Gerente General por lo que no le puede prestar el
tiempo necesario para ocuparse de los problemas que surge en este; siendo la gerencia
la que se encarga del manejo de información con relación a los clientes, convirtiéndose
esta en una administración centralizada (Figura 2.1), volviéndose este, indispensable
para la compañía, luego le sigue en jerarquía un encargado de calidad por cliente, el
cual tiene por responsabilidad la realización de tareas orientadas al control de la calidad
-
33
de su producto a cargo, trabajo que se le dificulta debido a que la administración
maneja varias de las informaciones que debe conocer un individuo de tal cargo. Esta
situación puede causar grandes inconvenientes para poder planear, mejorar y controlar
la calidad de una manera más eficiente y eficaz.
Figura 2.1A Administración Centralizada.
1- Flujo de Información:
Esta compañía posee un flujo de información con relación a la calidad y a la producción
que a medida que esta va pasando por cada departamento, se va disipando, en especial
los puntos importantes, parte de la culpa de esto es de la administración centralizada
que esta ejerciendo el Gerente General, entre estas podemos mencionar:
Manuales de Calidad
Planeación de la producción
Especificaciones del Cliente
Entre otras
Administración
ClientesIngeniería
Calidad
Suplidores
GerenteGeneral
Producción
-
34
Las siguientes figuras muestran como debería de manejarse el flujo de información
(Figura 2.2) y como se ha venido manejando en Fabrics del sol (Figura 2.3), método que
consideramos erróneo para la comunicación de informaciones.
Figura 2.2B Flujo de Información Ideal
Figura 2.3C Flujo de Información actual en la Compañía Fabrics del Sol
Fuente: Enc. de Calidad de Fabrics del Sol
GerenteGeneral
Enc. De Calidad
Auditor
Cliente
Calidad Inspección
GerenteGeneral
Enc. De Calidad
Calidad
Cliente
Auditores Inspección
-
35
Donde el cliente suministra información exacta y completa y el Gerente General,
Encargado de Calidad, Calidad, Auditor e Inspección suministran informaciones
inexactas o incompletas.
Debido a que el flujo de información llega de forma incompleta, dado la forma en que
esta siendo administrada, se presentan problemas de diversas índoles como son:
Falta de información para un mejor control de calidad.
Documentaciones incompletas.
Personal mal o no informado de aspectos relevantes por el buen desempeño de
su trabajo.
No se le puede establecer una cultura de autocontrol a los colaboradores porque
carecen del conocimiento necesario para establecer este.
Dependencia de otro departamento para realizar actividades correctivas por falta
de datos.
Ejemplo de estas situaciones es que en varias ocasiones cuestionamos al encargado de
calidad del producto de Haggar Black Label y sus respuestas se inclinaban a que esas
informaciones las maneja el Gerente General o que estas eran confidenciales.
2- Personal para el Control de Calidad:
En total el producto Haggar Black Label posee 16 empleados para el control de calidad.
Al realizar una investigación sobre los sueldos en cada uno de los puestos se obtuvieron
aproximadamente los resultados mostrado en la tabla 2.2.
Tabla 2.2
Cargo Sueldo/ Semanal Cantidad Total/ SemanalEnc. De Calidad RD $ 7,500.00 1 RD $ 7,500.00Inspectores en Estación
RD $ 1,600 11 RD $ 17,600.00
Auditores RD $ 1,400.00 2 RD $ 2,800.00Inspectores en Proceso
RD $ 1,300.00 2 RD $ 2,600.00
Total General 16 RD $ 30,500.00Fuente: Departamento RRHH de Fabrics del Sol
-
36
La única explicación lógica de porque al tener tanto personal dedicado al áreas de
calidad e invertirse tanto dinero nada más en sueldos, y surjan todos los problemas que
hemos venido mencionando, es que el sistema de calidad actual posee deficiencias en
toda su estructura (planeación, control y mejora de la calidad).
h) Bonos de Calidad:
Dado a la forma en que el colaborador puede ganarse el bono, es producir piezas con
calidad la semana completa, perdiéndose este si un solo día sus piezas producidas
poseen un porcentaje de rechazo de 2.0%, lo cual crea desmotivación. Además, se
encuentra independiente de la producción colocando al colaborador en una posición de
que prefiera producir muchas piezas sin importar si tiene buena o mala calidad para
ganarse el dinero extra que se obtiene por sobreproducción.
2.2.1 Situación del Sistema Actual de Calidad del Producto
*Haggar
Black Label* con relación al nivel de aceptación de calidad (NCA).
Como se ha venido describiendo desde el comienzo de esta investigación el valor del
NCA ó %QC (calidad) exigido por el cliente es de 4.0% pero el NCA ó %QC actual de
acuerdo a resultados suministrados en los reportes semanales de los inspectores finales
es de un 16.0%, de estos datos se generaron las siguientes deducciones:
2.2.2 Requerimientos del Cliente
Del 100% de las piezas producidas el cliente acepta que un 4.0% piezas se encuentren
no conforme, pero el 96% restante deben ser piezas conformes.
-
37
2.2.3 Situación Actual
Además del 4.0% piezas que se encuentren no conformes, el pantalón *Black Label*, se
encuentra generando un 12.0% adicional dando como resultado final que del 100%
piezas producidas, existe un 16.0% de piezas no conformes lo que equivale a que solo
un 84% de las piezas estén conformes.
Los resultados revelan que en el proceso de costura de este producto se identifican las
siguientes situaciones:
1- La permitida por el cliente:
El proceso de costura debe trabajar para producir un 96% de las piezas conformes y se
considera satisfactorio como promedio del proceso un 4% de piezas no conformes.
2- La actual de la compañía:
El sistema de calidad actual esta permitiendo que el proceso de costura produzca un
84% de piezas conformes y un 16% de piezas no conformes, resultado que presentan
los altos niveles de rechazos existentes.
2.2.4 Nivel Actual de Aceptación de Calidad
El nivel de aceptación de calidad actual se encuentra tres veces mayor por encima del
exigido por el cliente, lo que refleja la falta de coordinación de los requerimientos del
mismo con el sistema de calidad actual en la compañía bajo estudio; además de colocar
al cliente en un estado de descontento porque no se están siguiendo las pautas trazadas
con relación a su producto.
Según las especificaciones del cliente el porcentaje máximo de no conformidades es un
4% y la producción semanal asciende a las 9,000 piezas, obteniendo de esto los
siguientes valores:
-
38
Sobre Producción Ideal:
S. Prod. Ideal = Producción x NCA ó %QA exigido por el cliente
S. Prod. Ideal =(9,000 pzas / sem) x (4.0%)
S. Prod. Ideal = 360 pzas/sem
Producción Total semanal
Prod. T. Sem = Producción + S. Prod. Ideal
Prod. T. Sem = 9,000 pzas/sem + 360 pzas/sem
Prod. T. Sem = 9,360 pzas/sem
En la actualidad la cantidad de piezas a sobre producir semanalmente para completar el
programa del producto Black Label, tomando en cuenta el porcentaje de piezas no
conformes que el sistema de calidad se encuentra permitiendo, determinamos lo
siguiente:
Sobreproducción Actual
S. Prod. Ideal = Producción x NCA ó %QA exigido por el cliente
S. Prod. Ideal =(9,000 pzas / sem) x (16.0%)
S. Prod. Ideal = 1,440 pzas/sem
Producción Total semanal
Prod. T. Sem = Producción + S. Prod. Ideal
Prod. T. Sem = 9,000 pzas/sem + 1,440 pzas/sem
Prod. T. Sem = 10,440 pzas/sem
Para completar el programa de producción semanal deben de confeccionar 1,440 piezas
demás, las cuales caen en la posibilidad de clasificarse como no conformes, causándole
pérdidas monetarias a la empresa por concepto de materia prima, horas extras por
retrabajos, atrasos en la producción, entre otros.
-
39
2.2.5 Retrabajos.
La confección de un pantalón Black Label posee un estándar de tiempo de 21 minutos.
El tiempo de retrabajar es aproximadamente el doble, es decir, 42 min.
Cada vez que hay que retrabajar un pantalón se dejan de fabricar 2, por ende ocurre la
siguiente situación:
1 pieza retrabajada = 2 piezas fabricadas
1,440 piezas retrabajadas = X
X= (1,440 Pzas. Rt.) (2 Pzas. Fb) / 1 Pza. Rt
X= 2,880 Pzas Fb.
Por cada 1,440 piezas que tienen que retrabajar dejan de producir el doble,
observándose dos deficiencias del sistema de calidad actual con relación a la
productividad.
Tiempo perdido por Retrabajo.
1 pieza retrabajada = 42 minutos
1,440 piezas retrabajadas = X
X=(1,440 Pzas. Rt.) X (42 minutos) / 1 Pza. Rt.
X= 60,480 minutos
Llevando esto a horas = 60,480 min / 3,600 min = 16.80 Hrs.
1hr = 60 min
16.80 hrs = X
-
40
X= (16.80 hrs) X (60 minutos) / 1 hrs.
X= 1,008 min.
Llevando esto a días laborables de nueve horas = 1,008 min / 540 min = 1.86 días
laborables de nueve horas.
El resultado muestra que se pierden 1.86 días de producción en retrabajos, causando
esto un decremento de la productividad, atraso en los programas y por consiguiente
incumplimiento a cliente.
2.2.6 Pérdida Monetaria.
El costo en el mercado de un pantalón de la línea Black Label es de US$ 25.00,
anteriormente se observó que la causa de retrabajar 1,440 piezas daba como
consecuencia la no producción de 2,880 piezas semanales, esto le representa una
pérdida monetaria de:
P.M. = (Cantidad de piezas / semanales) x (US$/pieza)
P.M. = (2,880 pzas/sem) X (US$ 25.00/pzas)
P.M. = US$ 72,000/sem
Las ventas semanales del pantalón Black Label ascienden a US$ 152,910.00
aproximadamente, al realizar una relación entre la pérdida monetaria y las ventas
semanales se obtiene:
(US$ 72,000/sem) / (US$ 152,910.00 /sem) = 0.47 x 100 = 47.08%
-
41
Grafica 2.2.5 Pérdidas y Ganancias del sistema en funcionamiento ideal y bajo
condiciones actuales.
Fuente: Enc. de Calidad de Fabrics del Sol
La pérdida monetaria en condiciones ideales representa un 16% de las ventas
semanales pero actualmente es más del doble (grafica 2.2.5) debido a la incorrecta
administración de la calidad que la compañía en estudio posee.
2.3 Análisis de los Costos de Calidad.
Nuestro análisis de costos de calidad se basa en el costo del pantalón en el mercado
(US$ 25.00 ó RD$ 875.00, a una tasa cambiaria de RD$ 35.00 y en las tres divisiones
básicas que son utilizadas hoy en día: Costos de Fallas, Costos de Evaluación y Costos
de Prevención.
2.3.1 Costos de Fallas
Anteriormente se observó que debido a las condiciones actuales del sistema se deben
producir 1,440 piezas por encima de la producción para cumplir con el cliente, pudiendo
estas ser defectuosas y por ende son consideradas como reproceso.
Ideal
Actual
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1
Ideal
Actual
-
42
Hemos establecido que el costo de reparar una pieza será de un 25% más del costo que
esta posee originalmente.
Partiendo de lo anterior se obtiene:
(1,440 piezas) X (RD$ 875.00) + 25% = RD$ 1,575,000.00 por concepto de reproceso
semanalmente (este costo no incluye reinspección).
1. Reinspección
En esta parte entra el salario en horas extras que reciben las personas responsables de
re- inspeccionar las piezas retrabajadas.
Sueldo mínimo / horas normales: RD$ 21.71
Sueldo mínimo / horas extras a un 35%: RD$ 29.30
El total de personas que se requieren para el proceso de reinspección ascienden
a 16, compuesto por inspectores en proceso, inspectores en estación, auditores y
el encargado de calidad del producto, en este caso seria del cliente *Black
Label*.
El total de horas extras trabajadas en una semana aproximadamente es de 16 horas.
Tomando como referencia los días de producción perdidos por retrabajos que hay que
recuperar mediante horas extras.
El costo total invertido en horas extras originadas por reinspección es:
(16 horas) X (16 personas) X (RD$ 29.30) = RD$ 7,500.80
2.3.2 Costos de Evaluación
Los costos de evaluación garantizan la aceptación de un producto al entregarlo a un
cliente, mediante la identificación de problemas de calidad. Estos se encuentran basados
en las inspecciones y las auditorias existentes en el proceso y los sueldos asignados de
acuerdo a los puestos (ver tabla 2.2).
-
43
Inspecciones y auditorías
Inspectores en estación: participan 11 personas con un sueldo de RD$ 1,600.00,
de esto resulta:
(11 personas) X (RD$ 1,600.00) = 17,600.00
Inspectores en proceso: aquí participan 2 personas con un sueldo de RD$
1,300.00, esto se convierte en:
(2 personas) X (RD$ 1,300.00) = 2,600.00
Auditores Finales: compuesto por 2 con un sueldo de RD$ 1,400.00, esto se
convierte en :
(2 personas) X (RD$ 1,400.00) = 2,800.00
Materiales:
En esta sección intervienen todos los materiales que son consumidos semanalmente en
asuntos relacionados con calidad.
Fotocopias: el costo de cada copia de un documento es de RD$ 1.00, en la
semana son utilizadas 10 copias, esto se trasforma en:
(10 copias) X (RD$ 1.00) = RD$ 10.00
Útiles de Oficinas: tanto los inspectores como los auditores utilizan lápices
para llenar sus reportes. Cada persona tiene asignado un lápiz por lo tanto esto
hace un total de 15 lápices con un valor de RD$ 5.00 cada uno, de esto
obtenemos lo siguiente:
(15 lápices) X (RD$ 5.00) = RD$ 75.00
Instrumentos de Medición: cada inspector en proceso y auditor (4 personas,
ver tabla 2.2) tiene asignado un centímetro el cual tiene un costo de RD$ 20.00
esto se convierte en:
(4 centímetros) X (RD$ 20.00) = RD$ 80.00
-
44
Fuente: Enc. de Calidad de Fabrics del Sol
2.3.3 Costos de Prevención
Los costos de prevención eliminan las fallas en su totalidad y emprenden una serie de
actividades concretas que se incorporan al sistema de administración de la calidad de tal
manera que sea difícil o imposible, que tales errores o fallas se produzcan nuevamente.
El sistema actual no muestra indicios de actividades orientadas a la prevención por ende
el costo de esta categoría es de RD$ 0.00.
Gastos en la planeación de la calidad
Como el sistema actual no muestra ningún tipo de planeación de la calidad el costo de
esta categoría es de RD$ 0.00.
Resumen de los Costos de Calidad
Tabla 2.3 Costos de Calidad del proceso *Black Label*
1. Costos de Fallas (Pérdidas)
Costos de Reprocesos
Productos no Conformes RD$ 1,575,000.00 44.05%
Reinspecciones
Mano de Obra RD$ 7,500.80 0.20%
Pérdida Monetaria
AQL por encima del exigido RD$ 2,000,000.00 55.14%
_________________ _______
Subtotal RD$ 3,528,500.80 99.39%
-
45
2. Costos de Evaluación
Inspecciones y Auditorías
Inspección en Estación RD$ 17,600.00 0.49%
Inspección en Proceso RD$ 2,600.00 0.07%
Auditoria Final RD$ 2,800.00 0.07%
Materiales
Fotocopias RD$ 10.00 0.00%
Utiles de Oficina RD$ 75.00 0.00%
Instrumento de Médida RD$ 80.00 0.00%
__________________ ______
Subtotal RD$ 23,165.00 0.63%
3. Costos de Prevención
Acciones orientadas a la prevención RD$ 0.00 0.00%
Planeación de la Calidad RD$ 0.00 0.00%
____________ ______
Subtotal RD$ 0.00 0.00%
Total General RD$ 3,574,830.80 100.0%
Fuente: Enc. de Calidad y Jefe de Planta (Producción).
Si analizamos el cuadro de resumen detenidamente, notamos que el mayor porcentaje
de costos se encuentra representado por los costos de fallas, especialmente en la
pérdida monetaria con un 55.14%, que tiene por deficiencias en el sistema. Estos costos
nos ayudan a identificar la mejor oportunidad de mejorar el sistema, aumentando los
costos de evaluación y prevención, y disminuyendo los de fallas.
Con esto obligamos a los directivos de la empresa a tomar más en serio asuntos
relacionados con la calidad.
-
46
2.4 Análisis FODA al sistema de calidad Actual
Fortalezas Oportunidades Se ha logrado mantener en el mercado
a pesar de todos los problemas de
calidad que presenta.
Posee una capacidad de producción
considerablemente alta.
Motivar a los colaboradores mediante
incentivos, áreas de recreación y de
almuerzo.
Mejorar el sistema de calidad
Disminuir la cantidad de inspección
Aumentar el desempeño de los
colaboradores haciendo a estos
responsables de la calidad de su
trabajo.
Expansión productiva con la mejoría
del sistema.
Debilidades Amenazas Deficiencia en el sistema de calidad en
base a la trilogía de la calidad.
Desperdicios de Materiales.
Altos niveles de rechazos.
Utilizan las informaciones recopiladas
solo para corregir y no mejorar.
Además corrigen los errores pero no
dan el debido seguimiento.
Flujo de información problemático.
Retrabajos.
Mucho personal en el área de auditoría
e inspección.
Altos costos por falta de planeación.
Materia prima de calidad cuestionable.
Inconformidades con los clientes.
Desconfianza por parte del cliente.
Pérdida de clientes actuales.
Pérdida de posible clientes.
-
47
-
48
Sistema de Calidad propuesto para Fabrics del Sol
En el capítulo II vimos todas las debilidades del sistema existente en la empresa; ahora
pretendemos diseñar un sistema basado en la trilogía de la calidad que elimine las
imperfecciones del anterior y asegure un mejoramiento continuo mediante el
involucramiento de todo el personal de la empresa.
a- Visión del Sistema:
Establecer un sistema de control de calidad fundamentado en la mejora continua y
apegada a las necesidades y especificaciones del cliente.
b- Misión del Sistema:
Detectar y proporcionar acciones correctivas y preventivas a los problemas de calidad
encontrados en el proceso de costura de la empresa.
c- Política del Sistema de Calidad:
Proporcionar un sistema administrativo a la calidad que mejore continuamente la misma,
para el valor y la satisfacción de nuestros clientes, esto se lograra con la participación de
todos los empleados de Fabrics del Sol.
d- Valores del Sistema:
Responsabilidad
Honestidad
Compromiso
Dedicación
Fortaleza
Razón y Prudencia
-
49
3.1 Sistema de Planeación de la Calidad propuesto para Fabrics del Sol
La propuesta de planeación para la compañía Fabrics del Sol se fundamenta en un
sistema con una filosofía gerencial que busca mediante un proceso participativo
establecer, desplegar y posteriormente controlar las metas que serán trazadas para el
sistema de calidad, al igual que asegurar que dichas metas serán alcanzadas en todos
los niveles del mismo, basándose en el ciclo PHVA.
El proceso de planeación consta de los siguientes planes:
Anual
Puesta en practica
Administración diaria
Revisión
Estos planes son traducidos a una serie de procedimientos y formularios, que junto a la
misión, visión y valores del sistema propuesto, deberían ser llevados con rigurosidad
para asegurar el éxito de este.
Primero se debe conocer la situación actual del sistema, pudiendo así definir
posteriormente aquellos objetivos y estrategias a los que se debe aspirar, para lograr la
organización, control y mejora del sistema de calidad. Además de suministrar las
informaciones necesarias para la concretización del plan anual.
a- Plan Anual
Utilizando los objetivos estratégicos obtenidos en el proceso de reconocimiento de
situación actual, se procederá a estructurar el plan anual.
Procedimiento I de Planificación de Calidad de Fabric del Sol (FS-PC):
1- Se establece un indicador que mide el logro de un objetivo, este debe ser
cuantificable y debe de existir uno para cada objetivo.
-
50
Se definen las estrategias necesarias para llevar a cabo el objetivo.
Recomendamos un promedio de 3 a 5 estrategias por cada objetivo.
2- Luego de definir las estrategias se utiliza una medida del desempeño para
determinar el progreso o la terminación de una estrategia. Debe constar de una
exposición y un número, el cual indica el objetivo que se va a lograr.
Este procedimiento será vertido en el formulario para la planeación (Ver anexo no. 6),
para su posterior documentación y utilización.
Las estrategias y las medidas de desempeño se descomponen convirtiéndose en
objetivos y metas respectivamente de acuerdo a las estructura del sistema de calidad,
distribuyendo los suplementos de las actividades a las diversas áreas de este. Cada área
determina su meta y debe trazar los planes para lograr los objetivos asignados.
De esta forma los planes serán transmitido a los niveles inferiores de la organización
descomponiéndose en cada nivel de la jerarquía hasta alcanzar el punto donde las
acciones a ejecutar aparezcan con claridad.
b- Plan para la Puesta en Practica.
El plan para la puesta en práctica define las personas responsables de poner las
estrategias en práctica, se decide recursos que se requerirían y los cronogramas a
seguir.
Procedimiento II de Planificación de Calidad de Fabrics del Sol (FS-PC):
1- Se elige la estrategia a llevar a cabo con sus respectivas medidas de desempeño.
2- Mediante un formato de Gant denotar todos los detalles y pasos a seguir para la
estrategia e indicar las fechas en el marco de tiempo.
3- Establecer sobre quien recae la responsabilidad de cumplir con la estrategia para
lograr el objetivo trazado.
-
51
Las acciones planteadas se plasman y documentan en un formulario de plan para la
puesta en práctica (Ver anexo no. 7), con el mayor detalle posible para asegurarse de
que sean comunicadas con precisión.
c- Plan de Administración Diaria.
Este se enfocará en mantener el sistema en orden, es decir, en mantener el desempeño
de los procesos cotidianos o repetitivos, de forma que se obtenga un control efectivo de
estos y sea fácil la identificación de problemas para su corrección y prevención.
Procedimiento III de Planificación de Calidad de Fabrics del Sol (FS-PC):
1- Se enumerarán los aspectos a administrar siendo su principal fin el de que todos
los clientes sean estos internos o externos estén felices con el desempeño de
estos.
2- Cada aspecto deberá tener una meta y por consiguiente un límite de control.
3- Comprender un periodo de tiempo considerable para la revisión de cada aspecto.
4- Los aspectos establecidos tendrán que contar con una fuente de datos que
suministrara las informaciones sobre su desempeño.
5- Por último se erigirá un propietario o responsable de que el aspecto designado se
cumpla.
Estas informaciones serán colocadas en el formulario destinado para la administración
diaria del sistema (Ver anexo No. 8), para su posterior uso.
d- Plan de Revisión
Este plan es creado con la finalidad de comprender las razones del éxito y fracaso de los
objetivos y metas trazados, solo así podrá realizar un mejor desempeño.
Procedimiento IV de Planificación de Calidad de Fabrics del Sol (FS-PC):
1- Enumerar y resumir cada uno de los objetivos y estrategias que comprenden el
plan.
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2- Enumerar los resultados reales para su comparación con las metas (en el caso de
los objetivos) y con las medidas de desempeño (en el caso de las estrategias).
3- Las diferencias observadas entre los resultados reales y los proyectados se
estudian y de existir algún tipo de desviación sea positivo o negativo es de vital
importancia conocer la causa.
4- Si se está progresando hacia el objetivo, o si se ha cumplido, anotar los
comentarios y proporcionar puntos de aprendizaje en la columna de
implicaciones. Las informaciones finales se consideran como lecciones aprendidas
para planes futuros.
Estas informaciones serán ubicadas en la tabla de revisión del plan (Anexo No. 9) como
medida para su utilización y documentación.
3.1.2 Sistema para Inspeccionar el Área de Corte de Materia Prima
1- Propósito
Establecer un sistema de auditoría que garantice la detección de los defectos en el
proceso de corte de materia prima (tela).
2- Alcance
Todas las partes de la planta de Fabrics del Sol que tengan el proceso de corte de
materia prima.
3- Herramientas
Las herramientas a utilizar son las siguientes:
a- Patrones.
b- Escalas.
c- Tabla militar STD. 105D AQL4%. Nivel General 2.
d- Equipo de luces para detectar cambio de tonalidad.
El departamento de planificación debe de entregar al departamento de calidad el listado
de estilos con sus números de corte correspondiente a procesar en esa semana.
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El departamento de calidad establecerá un programa de auditorías en base al listado
proporcionado por planificación.
En el momento en que el departamento de calidad hace la programación de auditoría
tendrá que tomar en cuenta las siguientes características:
Estilos que hayan dado problemas en el salón de costura de:
Encogimiento
Problemas de corte
Cambio de color en la tela
4- Responsabilidad
Gerente de Calidad: Es responsabilidad del gerente de calidad entrenar y entregar
documentación a los auditores de corte y dar seguimiento a los problemas encontrados
estableciendo acciones correctivas con los involucrados.
Encargado de corte: Es responsabilidad del encargado de corte de asegurarse que su
personal este debidamente certificado en dicho proceso, además de establecer y dar
seguimiento a las acciones correctivas de los problemas señalados por el departamento
de calidad.
Operador de Corte: Es responsabilidad del operador de corte de seguir estrictamente
las especificaciones establecidas por el departamento de ingeniería en su hoja de
certificación y en caso de encontrar algún problema de calidad el mismo debe de
detenerse e informar a su supervisor.
Auditor de Corte: Es responsabilidad del auditor de corte de verificar el trabajo
conforme a las especificaciones establecidas por el departamento de ingeniería, en caso
de encontrar problemas de corte notificar al supervisor y a su superior y dar seguimiento
a las acciones correctivas de los problemas encontrados en su área y garantizar que los
procedimientos de calidad se están llevando a cabo.
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3.1.3 Sistema de Inspección en Proceso Propuesto para Fabrics del Sol
1- Propósito:
La finalidad de este sistema es que el inspector realice su trabajo de forma organizada y
este siga un orden lógico y coherente de las actividades que tiene que llevar a cabo.
Además de que las informaciones que se registren sean utilizadas a favor de un mejor
control y mejoramiento de la calidad del producto.
2- Herramientas:
Tabla Military Standard 105-D
Centímetro
Reportes
Útiles de Oficina
Escala
3- Proceso de Inspección:
Antes de comenzar el proceso de inspección el inspector debe ser debidamente
documentado e instruido con las especificaciones del producto que el cliente ha
establecido y luego de un análisis de estas con la ayuda del Gerente de Calidad, este
podrá desarrollar un nivel de enjuiciamiento de la conformidad de comparar lo
interpretado con los medidos y de esa forma poder determinar cuándo una pieza es
defectuosa o no.
4- Elementos del Sistema de Inspección
a- Características de calidad a inspeccionar
El Gerente de Calidad deberá realizar una selección de las características de calidad a
inspeccionar, pudiendo basar su decisión con las pérdidas económicas que resultaría de
su comportamiento anormal y su incidencia en la calidad del producto.
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b- Forma de Inspección
La forma de inspección a utilizar para chequear el estado de conformidad en las piezas
será por atributos, debido a las características inherentes al objeto de inspección.
Las piezas serán inspeccionadas de forma que se puedan encontrar posibles defectos en
las mismas, quedan establecidos que un defecto en una pieza la convierte en una pieza
defectuosa.
De encontrar un defecto en una pieza el inspector deberá de terminar de chequear la
pieza completa para comprobar si es el único defecto que posee, terminara de realizar la
inspección y luego se dirigirá al supervisor del modulo para que pare al trabajador de la
operación e inspeccione el paquete completo.
Cuando el paquete completo ha sido inspeccionado y las piezas defectuosas reparadas el
trabajador podrá volver a laborar de forma normal pero este recibirá *rondas
especiales* de forma que el problema corregido no se vuelva a repetir.
c- Tipo de Inspección
El sistema de inspección es en el área de procesamiento así que la decisión de realizar
una inspección a la totalidad de las piezas (Inspección 100%) resultaría antieconómica y
la fatiga de los inspectores originadas por operaciones repetitivas se resaltaría; por tal
situación se ha tomado la decisión de que solo se inspeccionara una parte
representativa de los productos en elaboración (inspección por muestreo).
El tamaño de la muestra queda establecido de acuerdo a la cantidad de piezas que
componga un paquete auxiliado de la Military STD-105D diseñada para ese fin. El
intervalo de tiempo en que se tomaran las muestras quedara asentado en cantidad de
rondas cuyo número ascenderá a tres.
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d- Métodos de medición, ensayo o análisis para la comprobación de las
características.
1- El inspector del proceso se dirigirá a cada operación del mismo y sustraerá una
muestra de piezas por cada ronda que realice para fines de inspección y registro de
datos.
2- Utilizando sus herramientas el inspector medirá las características que fueron
seleccionadas para poder conocer el comportamiento de la operación.
3- Los requisitos del cliente serán comparados con las piezas que componen la
muestra.
e- Con el resultado obtenido de la comparación el inspector podrá
determinar si la pieza ha logrado, registro y procesamiento de la
información resultante de la inspección de la calidad.
Las piezas defectuosas encontradas en cada operación deberán ser registradas en el
reporte de inspección en proceso (Ver anexo no.10) y ser discutidas con el supervisor a
cargo para darle debido seguimiento.
Al terminar sus rondas el inspector de proceso deberá dirigirse hacia las estaciones de
inspección final del proceso (ensamble), para comparar y analizar los datos de su
reporte con las del inspector de la estación. Si el inspector de proceso realizó su trabajo
los problemas registrados en su reporte no aparecerán o aparecerán en niveles mínimos
en el reporte del inspector final.
Al final de la semana se realizará una sumatoria total de la cantidad de piezas
defectuosas y de piezas inspeccionadas por operación, se realizará una relación entre
estas, los resultados obtenidos se graficarán y así podrá visualizar cuales operaciones
tuvieron altos porcentajes de piezas defectuosas para tomar acciones correctivas y
preventiva en las mismas.
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3.1.4 Sistema de Certificación de Operario
Lo propuesto en este sistema es establecer un proceso de certificación que garantice
que el colaborador este en las condiciones aceptables para realizar su operación y
actividades.
1- Alcance
Todos los operadores e inspectores de la compañía Fabrics del Sol.
2- Herramientas
Hoja de Certificación
Las que se requieran a la hora de certificar
3- Procedimiento de Certificación
Paso 1.
En el momento inicial de un estilo nuevo el departamento de ingeniería debe de
entregar las certificaciones de cada una de las operaciones que componen el estilo al
departamento de producción.
Paso 2.
El departamento de producción debe de entregar y explicar junto al departamento de
ingeniería la certificación al personal involucrado en el montaje del estilo (supervisor,
entrenador e inspector en proceso), para que no exista alguna confusión en la
interpretación de la misma.
Paso 3.
El supervisor y el entrenador deben de preparar al operador para ser certificado timando
en cuenta los siguientes puntos:
Dominio de la Operación.
Conocimiento de los criterios de calidad que rigen la operación.
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Conocimiento de la cantidad de piezas a inspeccionar de la operación con su
debida frecuencia (1 de cada 6 piezas procesadas).
Paso 4.
Después que el operador domina los criterios establecidos anteriormente mencionados,
el mismo procede a realizar seis piezas consecutivas y luego las revisa delante del
supervisor y el entrenador para garantizar que domina el paso no 3, después de validar
el conocimiento de la operación y sus criterios por parte del operador mediante la
revisión del supervisor y el entrenador se procede a llamar al inspector para la
certificación.
Paso 5.
De las seis que fueron realizadas en el paso no. 4, deberá comprobarse que están de
acuerdo con los criterios de calidad de la operación del operador deberá tomar una
parte e inspeccionarla delante del inspector de proceso junto al supervisor y entrenador
para certificar que el mismo domina en todos sus aspectos la operación.
Paso 6.
Si el operador es certificado por el inspector esta libertad para hacer la operación de no
ser así, se repiten los pasos desde el no.2 hasta el no. 5.
3.1.5 Sistema de auditoría interna del Sistema de calidad
Propósito
Lo propuesto en este documento es establecer un sistema que nos permita validar el
buen cumplimiento de los procedimientos en nuestro sistema de calidad.
Alcance
El sistema de calidad de la compañía Fabrics del Sol.
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Herramientas
Documentación que componen el sistema de calidad.
Los registros del sistema.
Procedimiento
El auditor (el cual debe ser una persona que conozca el proceso de costura pero que
trabaje fuera del mismo), solicitara la documentación requerida (los procedimientos) al
departamento de calidad. Este las revisará y comparará contra las metas proyectadas en
el proceso de planeación junto al Gerente de Calidad.
Luego pasaran al salón de costura a revisar que los procedimientos establecidos en el
sistema se estén llevando a cabo, esto se hará mediante preguntas al azar a las
personas que están involucradas en el salón de costura.
Al finalizar el proceso, el auditor generara un reporte donde se visualizan los problemas
encontrados y sus posibles recomendaciones, este reporte se presenta al final del día en
una reunión donde se encuentren todos los involucrados en la administración del
sistema (mandos medios y alta gerencia).
Si existe alguna acción correctiva esta debe ser establecida al día siguiente de la
auditoria.
3.2 Método de Implementación del Sistema de Calidad Propuesto
Se utilizará el método de Lewis para enfrentar los cambios que puedan surgir con la
implementación del sistema y dar un giro hacia la cultura de la calidad que posee la
organización.
El método a utilizar se basa en una metodología simple:
Descongelamiento.
Movimiento.
Re congelamiento.
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3.2.1 Descongelamiento
Primero se comenzará a involucrar al personal con el sistema. Esto se logrará mediante
la comunicación de la situación actual de la empresa, los problemas que esta posee y
sus causas, consecuencias y posibles soluciones.
Un buen ejemplo de esto es, en el caso de los inspectores del producto Haggar Black
Label, donde pretendemos reunir a los responsables directos de revisar la calidad del
producto y hacer una charla donde se exponga el hecho de que la empresa está
perdiendo dinero por conceptos de mala calidad, y que el mismo podría ser utilizado en
aumentos de salarios y mejorar las condiciones de trabajo o sea exponer el problema en
forma de dinero y la solución de este en forma de que se cubran las necesidades.
Este punto es muy importante ya que la resistencia al cambio tiende a disminuir en la
organización a la vez que se crea una conciencia sobre el mismo.
3.2.2 Movimiento
En este punto se pretende *Capacitar* para el cambio, es aquí donde se explica el
nuevo método de trabajo en la empresa y desde aquí se empieza a guiar la visión, la
misión, la política y los valores del sist