reducir las pÉrdidas por derrame de … · plan anual cmc ¨los tigres¨ mapa ... paradas...

44
REDUCIR LAS PÉRDIDAS POR DERRAME DE LUBRICANTES EN LOS AGITADORES DE PLANTA MARAÑON CMC LOS TIGRES Compañía Minera Poderosa S.A. 1

Upload: hanhan

Post on 12-Jun-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

REDUCIR LAS PÉRDIDAS POR DERRAME DE

LUBRICANTES EN LOS AGITADORES DE

PLANTA MARAÑON

CMC LOS TIGRES Compañía Minera Poderosa S.A.

1

PATAZ

SANCHEZ CARRION

BOLIVAR

ANCASH

OCEANO PACIFICO

SAN MARTIN

CAJAMARCA

HUANUCO

LAMBAYEQUEAMAZONAS

VIRU

PATAZ

ASCOPE

OTUZCO

BOLIVAR

TRUJILLO

JULCAN

CHEPEN

SANCHEZ CARRION

SANTIAGO DE CHUCO

GRAN CHIMU

PACASMAYO

³

OCEA

NO

PACIFIC

O

25 0 2512.5Km.

UBICACIÓN

2

VISTA DE LA PLANTA MARAÑÓN

Paraíso

Planta Santa

María

Cedro

Zarumilla

Pataz

Mina

Papagayo

Mina El Tingo

Mina Consuelo

Vijus

Planta

Marañón

3

4

ALTA DIRECCIÓN

Mantener la calidad de

nuestros procesos y

productos, contando para

ello con personal

competente, asegurando la

satisfacción de nuestros

clientes

Alcanzar la máxima

disponibilidad mecánica

de los activos de la

empresa, buscando un

razonable equilibrio con

los costos de

mantenimiento y metas

de producción

SUPERINTENDENCIA DE

ENERGÍA Y

MANTENIMIENTO

Reducir los costos por

mantenimiento en los

Tanques Agitadores de

Planta Marañón

Proyecto de Mejora

Nuestro proyecto está alineado al Plan Estratégico

de nuestra organización

5

Política

Plan Anual CMC ¨LOS TIGRES¨

MAPA DE PROCESO DE PODEROSA

6

Fórmula de los 7 pasos para la solución de

Problemas

7

PASO Nº 1

8

LLUVIA DE IDEAS LISTADO DE PROBLEMAS DIAGRAMA DE AFINIDAD

PROBLEMAS AFINES LIMITACION DE ESPACIO EN EDIFICIO CHANCADO SECUNDARIO PARA

MANTENIMIENTO INADECUADOS ACCESOS EN EQUIPOS

CRITICOS EN LA SECCION CHANCADO Y

MOLIENDA ACCESO INADECUADO EN EL MOLINO 5X5 - LADO DESCARGA

FALTA DE EQUIPOS EN STANDBY EN LA SECCION DE MOLIENDA Y GRAVIMETRIA FALTA DE EQUIPOS EN STANDBY EN LA

SECCION DE MOLIENDA, GRAVIMETRIA Y

PRECIPITACION PARADAS IMPREVISTAS EN DOSIFICACION DE ZINC

DETERIORO DE CIMENTACIÒN EN MOLINOS Y BOMBAS DE LA SECCION DE

MOLIENDA

DETERIORO DE CIMENTACIÒN EN

MOLINOS Y BOMBAS DE LA SECCION DE

MOLIENDA

BASES CORROIDAS EN BOMBAS CENTRIFUGAS

CORROSIÓN EXTREMA EN EQUIPOS DE

BOMBEO, AGITADORES, ESPESADORES

Y ESTRUCTURAS DE MOLIENDA Y

GRAVIMETRIA

CORROSION DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS EN PLANTA

RED DE TUBERIAS DETERIORADO EN LA SECCION DE PRECIPITACION

BASES CORROIDAS EN BOMBAS DE LA SECCION DE MOLIENDA

CORROSION CRITICA EN EDIFICIO DE MOLIENDA Y GAVIMETRIA

CORROSION CRITICA EN VIGA PUENTE, CANALETA Y ANILLO DE REFUERZO EN EP6

DERRAME DE GRASA EN AGITADORES AG3 Y AG4

DERRAME LUBRICANTE EN MOLINOS,

FAJAS TRANSPORTADORAS Y

AGITADORES

DERRAME DE ACEITE EN TRANSMISION DE FAJAS TRASNPORTADORAS

DERRAME DE GRASA EN MOLINOS 5X10 Y 6X6

DERRAME DE ACEITE EN EL SISTEMA DE TRASNMISION DE LAS FAJAS

TRASNPORTADORAS

EXCESIVO DERRAME DE GRASA EN MOLINOS

DETERIORO PREMATURO DE LOS SELLOS MECANICOS EN BOMBAS BKSB1 BKSB2 DETERIORO PREMATURO DE

COMPONETES CRITICOS EN BOMBAS

VERTICALES KSB, ZARANDAS, FAJAS

TRASNPORTADORAS Y VALVULAS

CUCHILLAS DE LA SECCION MOLIENDA

EXCESIVO DESGASTE DE MALLAS EN ZARANDA ZV6

DETERIORO PREMATURO DE VALVULAS CUCHILLAS EN MOLIENDA

DESGASTE PREMATURO DE LAS FAJAS TRASNPORTADORAS

DESALINEAMIENTO DE FAJAS TRASNPORTADORAS

DETERIORO PREMATURO DE FAJAS TRANSPORTADORAS

FALTA DE CAPACIDAD EN BOMBAS DE SELLO Y SOLUCION MOLINO SUB-DIMENSIONADO DE BOMBAS A RAIZ

DE LOS NUEVOS NIVELES DE

PRODUCCION

SELECCIÓN DEL TEMA

PASO Nº 1

SELECCIÓN DEL TEMA MATRIZ DE DECISIONES

«REDUCIR LAS PÉRDIDAS POR DERRAME DE LUBRICANTES EN LOS AGITADORES

DE PLANTA MARAÑON» 9

DURACION DEL

TRABAJO

IMPLICANCIA DEL

PROBLEMA

INVERSION PARA

SOLUCIONAR EL

PROBLEMA

RESULTADOS

ESPERADOS

PTJE. PTJE. PTJE. PTJE. PTJE. PTJE. PTJE. PTJE. PTJE. PTJE. PTJE. PTJE. PUNTAJE

TOTAL

ORDEN DE

PRIORIDAD ITE

M PROBLEMAS 50 30 10 75 45 15 175 105 75 200 120 40

1 DERRAME LUBRICANTE EN MOLINOS, FAJAS

TRANSPORTADORAS Y AGITADORES X X X X 380 1

2 DETERIORO DE CIMENTACIÒN EN MOLINOS Y

BOMBAS DE LA SECCION DE MOLIENDA X X X X 340 2

3

CORROSIÓN EXTREMA EN EQUIPOS DE

BOMBEO, AGITADORES, ESPESADORES Y

ESTRUCTURAS DE MOLIENDA Y GAVIMETRIA

X X X X 330 3

4

DETERIORO PREMATURO DE COMPONETES

CRITICOS EN BOMBAS VERTICALES KSB,

ZARANDAS, FAJAS TRASNPORTADORAS Y

VALVULAS CUCHILLAS DE LA SECCION

MOLIENDA

X X X X 310 4

5 SUB-DIMENSIONADO DE BOMBAS A RAIZ DE

LOS NUEVOS NIVELES DE PRODUCCION X X X X 280 5

6

INADECUADOS ACCESOS EN EQUIPOS

CRITICOS EN LA SECCION CHANCADO Y

MOLIENDA

X X X X 280 6

7

FALTA DE EQUIPOS EN STANDBY EN LA

SECCION DE MOLIENDA, GRAVIMETRIA Y

PRECIPITACION

X X X X 250

PASO Nº 2

COMPRENDER LA SITUACION Y FIJAR OBJETIVOS FLOW SHEET CIRCUITO PLANTA MARAÑON

10

Refinería

Lubricante adherido en los pasadizos

por efecto de las salpicaduras.

Derrame de lubricante en el sistema de

transmisión.

COMPRENDER LA SITUACION Y FIJAR OBJETIVOS SISTEMA DE TRANSMISION DEL AGITADOR AG3

PASO Nº 2

11

Sistema de transmisión descubierto en la parte

inferior, ocasionando salpicaduras. Personal de mantenimiento realizando la

limpieza.

COMPRENDER LA SITUACION Y FIJAR OBJETIVOS DEFINICION DE ITEM CONTROL

PASO Nº 2

12

CARACTERÍSTICAS CONTROLES

CALIDAD CONCENTRACIÓN DE PULPA CONTAMINADA CON LUBRICANTE.

TIEMPO HORAS HOMBRE POR LIMPIEZA DE ÁREA CONTAMINADA.

COSTOS CONSUMO DE INSUMOS (TRAPO INDUSTRIAL, WAYPE, DESENGRASANTE).

COMPRENDER LA SITUACION Y FIJAR OBJETIVOS EFECTO DE LA GRASA EN EL PROCESO DE CIANURACION

PASO Nº 2

Fuente: Informe Metalúrgico “Pruebas de Cianuración Mineral con Lubricante”

13

“La línea de color azul son pruebas de laboratorio donde se determino que a mayor concentración de

grasa disminuye la recuperación de oro, y en la línea de color rojo se demostró que a nivel industrial

la concentración de grasa es de 0.06 gr/TMS, por lo cual disminuye la recuperación a 92.18%”.

COMPRENDER LA SITUACION Y FIJAR OBJETIVOS EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN POR GRASA EN EL PROCESO

DE CIANURACION – PÉRDIDAS DE ORO

PASO Nº 2

14

COMPRENDER LA SITUACION Y FIJAR OBJETIVOS

PASO Nº 2

Prom. 17.37

15

16

Prom. 16.33

Prom. 8.9

Prom. 1.6

COMPRENDER LA SITUACION Y FIJAR OBJETIVOS

PASO Nº 2

COMPRENDER LA SITUACION Y FIJAR OBJETIVOS

PASO Nº 2

17

Prom. 208.56

Prom. 164.91

COMPRENDER LA SITUACION Y FIJAR OBJETIVOS OBJETIVOS Y METAS

PASO Nº 2

18

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL ACTUAL META

FECHA CUMPLIMIENTO

VALOR PORCENTAJE (%)

CONCENTRACIÓN DE PULPA CONTAMINADA CON LUBRICANTE

Reducir la concentración de grasa en la pulpa del Agitador AG3

0.06 gr/TMS 0.006 gr/TMS 90% 31-ago-11

Incrementar la recuperación del Oro en el proceso de cianuración en el Agitador AG3

92.186% 92.19% 0.004% 31-ago-11

HORAS HOMBRE POR LIMPIEZA DE ÁREA CONTAMINADA (Tiempo de limpieza)

Reducir Tiempo de limpieza en el Agitador AG3 por derrame de lubricante

17.37 H-H/mes 8.685 H-H/mes 50% 31-ago-11

CONSUMO DE INSUMOS (Waype, Trapo, Desengrasantes)

Reducir Consumo Waype 16.33 Kg/mes 8.165 Kg/mes 50% 31-ago-11

Reducir Consumo Trapo industrial 1.6 Kg/mes 0.8 Kg/mes 50% 31-ago-11

Reducir Consumo Desengrasante 8.9 Gln/mes 4.45 Gln/mes 50% 31-ago-11

19

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE

jul-

10

ago

-10

sep

-10

oct

-10

no

v-1

0

dic

-10

en

e-1

1

feb

-11

mar

-11

abr-

11

may

-11

jun

-11

jul-

11

ago

-11

sep

-11

oct

-11

no

v-1

1

HERRAMIENTAS

Paso 1 Seleccionar el problema y definir el tema

CMC Los Tigres

Lluvia de ideas, diagrama afinidad, matriz de selección

Paso 2 Comprender la situación actual y fijar objetivos

CMC Los Tigres

Gráfico lineal

Paso 3 Planear actividades CMC Los Tigres

Diagrama de Gantt

Paso 4 Analizar las causas CMC Los Tigres

Diagrama causa efecto, lluvia ideas, diagrama de afinidad

Paso 5 Implementar las contramedidas

CMC Los Tigres

5W+1H, matriz de selección, PHVA

Paso 6 Verificar resultados CMC Los Tigres

Gráfico lineal

Paso 7 Estandarizar y establecer el control

CMC Los Tigres

Hoja de verificación

PLANEAR LAS ACTIVIDADES

PASO Nº 3

PLANEAR LAS ACTIVIDADES

20

PASO Nº 3

¿PORQUE EXISTE LA

CONTAMINACION CON GRASA DE LA PULPA DE MINERAL EN LOS TANQUES DE AGITACION?

ANALIZAR LAS CAUSAS

21

PASO Nº 4

EL SISTEMA ABIERTO

NO EVITA LA

CONTAMINACION DEL

ENTORNO POR

EFECTO DE LA

SALPICADURA DE

LUBRICANTE

Máquinas

LA LUBRICACION ES

INADECUADA (ES POR

PIÑONES ABIERTOS Y

NO TIENE CARTER)

SISTEMA DE

TRANSMISION ABIERTO

(EL DISEÑO ORIGINAL

FUE FABRICADO DE

ESTA MANERA

SISTEMA DE

TRANSMISION

ABIERTO

EL DISEÑO

ORIGINAL FUE

FABRICADO DE

ESTA MANERA

EL SISTEMA ABIERTO NO

EVITA LA CONTAMINACION

DEL ENTORNO POR

EFECTO DE LA

SALPICADURA DE

LUBRICANTE

EL SISTEMA DE TRANSMISION

DEL TIPO ABIERTO, NO EVITA

LA CONTAMINACION DEL

ENTORNO POR EFECTO DE LA

SALPICADURA DEL

LUBRICANTE EL SISTEMA DE

TRANSMISION DEL TIPO

ABIERTO, NO EVITA LA

CONTAMINACION DEL

ENTORNO POR EFECTO DE

LA SALPICADURA DEL

LUBRICANTE

ANALIZAR LAS CAUSAS

PASO Nº 4

¿PORQUE EXISTE LA CONTAMINACION CON

GRASA DE LA PULPA DE MINERAL EN LOS TANQUES

DE AGITACION?

EL DISEÑO ORIGINAL DE LA

GUARDA DEL SISTEMA DE

TRANSMISION DEL

AGITADOR ES ANTIGUO Y

NO EVITA LA

CONTAMINACION

Métodos

FALTA DE UN SISTEMA

DE ENCAPSULADO EN

EL SISTEMA DE

TRANSMISION

SISTEMA DE LUBRICACION

ABIERTO EN LA

TRANSMISION POR

CADENA

NO SE REALIZO UNA

EVALUACION ADECUADA

DEL MECANISMO

ACCESOS LIBRES PARA

DEJAR PASAR LA GRASA AL

AGITADOR

EL SISTEMA NO ES

HERMETICO

EL DISEÑO ORIGINAL FUE

FABRICADO DE ESTA MANERA

MAL DISEÑO DE LA

INGENIERIA

NO SE CONSIDERO UN SISTEMA

HERMETIZADO PARA EVITAR LA

SALPICADURA DE GRASA RESIDUAL

DISEÑO INADECUADO

DEL SISTEMA DE

LUBRICACION DEL

EQUIPO

EL DISEÑO

ORIGINAL FUE

FABRICADO DE

ESTA MANERA

NO SE REALIZO UNA

EVALUACION ADECUADA

DEL MECANISMO

DISEÑO INADECUADO

DEL RECIPIENTE

DONDE SE COLOCA

LA GRASA

LA GUARDA DE LA

CADENA NO ES LA

ADECUADA PARA

RECOLECTAR GRASA

EL DISEÑO ORIGINAL

FUE FABRICADO DE

ESTA MANERA

EL SISTEMA NO ES

HERMETICO

MAL DISEÑO DEL

RECIPIENTE DONDE SE

DEPOSITA LA GRASA

EL DISEÑO

ORIGINAL FUE

FABRICADO DE

ESA MANERA

EL DISEÑO

ORIGINAL FUE

FABRICADO DE

ESTA MANERA

EL DISEÑO

ORIGINAL DE LA

GUARDA DEL

SISTEMA DE

TRANSMISION

DEL AGITADOR

ES ANTIGUO Y NO

EVITA LA

CONTAMINACION

EL DISEÑO ORIGINAL DE

LA GUARDA DEL SISTEMA

DE TRANSMISION DEL

AGITADOR ES ANTIGUO Y

NO EVITA LA

CONTAMINACION

¿PORQUE EXISTE LA CONTAMINACION

CON GRASA DE LA PULPA DE MINERAL EN LOS TANQUES DE AGITACION?

ANALIZAR LAS CAUSAS

23

PASO Nº 4

Materiales

SELECCIÓN

INADECUADA DEL

LUBRICANTE

CALIDAD DEL

LUBRICANTE

GRASA MUY

SUELTA

TIENE MAS PESO EL

FACTOR ECONOMICO

PARA LA SELECCIÓN DEL

LUBRICANTE

SELECCIÓN

INADECUADA

DEL LUBRICANTE

LA GRASA USADA

ES MENOS DENSA

LA SELECCION DE LA

GRASA PARA ESTOS

AGITADORES SE BASA

EN EL FACTOR

ECONOMICO

LA SELECCION DE

LA GRASA PARA

ESTOS AGITADORES

SE BASA EN EL

FACTOR

ECONOMICO

¿PORQUE EXISTE LA CONTAMINACION

CON GRASA DE LA PULPA DE MINERAL EN LOS TANQUES DE AGITACION?

ANALIZAR LAS CAUSAS

24

PASO Nº 4

Mano de Obra

SE CONTAMINA

POR EXCESO DE

GRASA

NO HAY

CONTROL

NO SE

CONTEMPLO A

DETALLE EN EL

INSTRUCTIVO

NO SE CONTEMPLO A

DETALLE EN EL

INSTRUCTIVO LA

DOSIFICACION

ADECUADA DE GRASA EN

LOS AGITADORES

¿PORQUE EXISTE LA CONTAMINACION CON

GRASA DE LA PULPA DE MINERAL EN LOS

TANQUES DE AGITACION?

ITEM CAUSAS RAICES PREGUNTA CLAVE

1EL DISEÑO ORIGINAL NO ES EL

ADECUADO

¿ QUE PASARIA SI MEJORAMOS EL DISEÑO

DE LA GUARDA DEL SISTEMA DE

TRANSMISION DEL AGITADOR AG3, DE

FORMA QUE EVITE DERRAME DE

LUBRICANTE?

2

NO SE CONTEMPLO EN EL INSTRUCTIVO

DE LUBRICACION LA DOSIFICACION

ADECUADA DE GRASA EN LOS

AGITADORES

¿QUE SUCEDERIA SI ACLARAMOS LA FORMA

Y CANTIDAD DE LUBRICANTE A UTILIZAR EN

LA TRANSMISION DE LOS AGITADORES ?

3

EL SISTEMA DE TRANSMISION ACTUAL

GENERA CONTAMINACION DE LA

PULPA Y EL ENTORNO POR EFECTO DE

LAS SALPICADURAS DE GRASA

¿ QUE SUCEDERIA SI CAMBIAMOS EL TIPO DE

SISTEMA DE TRANSMISION POR UN

MOTOREDUCTOR?

4

LA SELECCIÓN DE LA GRASA PARA

ESTOS AGITADORES SE BASA EN EL

FACTOR ECONOMICO

¿ QUE SUDERIA SI SELECCIONAMOS OTRO

TIPO DE LUBRICANTE EN EL AGITADOR AG3?

BENEFICIO

SE UNIFORMIZARA EL

CRITERIO DE LA

DOSIFICACION DEL

LUBRICANTE

SE REDUCIRA LOS

DERRAMES DE

LUBRICANTES

SE ELIMANARA LOS

DERRAMES

SE MEJORARIA LA

LUBRICACION DE LAS

CADENAS DEL SISTEMA DE

TRANSMISION

CONTRAMEDIDAS

INCLUIR EN EL INSTRUCTIVO DE LUBRICACION LA

CANTIDAD Y FORMA ADECUADA DE

DOSIFICACION DEL LUBRICANTE EN LOS

AGITADORES

CAMBIAR EL DISEÑO DE LAS GUARDAS DE

PROTECCION DEL SISTEMA DE TRANSMISION EN

EL AGITADOR AG3 DE FORMA QUE RECEPCIONE EL

LUBRICANTE

CAMBIAR EL TIPO DEL SISTEMA DE TRANSMISION

POR UN MOTOREDUCTOR EN EL AGITADOR AG3

SELECCIONAR UN LUBRICANTE QUE EVITE EL

DERRAME Y MEJORE LA LUBRICACION EN EL

AGITADOR AG3

ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS IDEAS COMO MEDIDAS CORRECTIVAS

PASO Nº 5

25

ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS SELECCIONAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

PASO Nº 5

26

DURACION DEL

TRABAJO

IMPLICANCIA DEL

PROBLEMA

INVERSION PARA

SOLUCIONAR EL

PROBLEMA

RESULTADOS

ESPERADOS

PTJE PTJE PTJE PTJE PTJE PTJE PTJE PTJE PTJE PTJE PTJE PTJE PUNTAJE

TOTAL ITEM CONTRAMEDIDA 50 30 10 75 45 15 175 105 75 200 120 40

1 CAMBIAR EL DISEÑO DE LAS GUARDAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE TRANSMISION EN EL AGITADOR AG3 DE FORMA QUE RECEPCIONE EL LUBRICANTE

X X X X 420

2 SELECCIONAR UN LUBRICANTE QUE EVITE EL DERRAME Y MEJORE LA LUBRICACION EN EL AGITADOR AG3

X X X X 360

3 CAMBIAR EL TIPO DEL SISTEMA DE TRANSMISION POR UN MOTOREDUCTOR EN EL AGITADOR AG3

X X X X 355

4 INCLUIR EN EL INSTRUCTIVO DE LUBRICACION LA CANTIDAD Y FORMA ADECUADA DE DOSIFICACION DEL LUBRICANTE EN LOS AGITADORES

X X X X 280

ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS DEFINIR METODO PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

PASO Nº 5

27

ITEM CAUSAS A ENFRENTAR QUE PORQUE QUIEN COMO DONDE CUANDO

WHAT WHY WHO HOW WHERE WHEN

1 EL DISEÑO ORIGINAL NO ES EL

ADECUADO

CAMBIAR EL DISEÑO DE LAS GUARDAS DE PROTECCION DEL

SISTEMA DE TRANSMISION EN EL AGITADOR AG3 Y AG4 DE FORMA QUE RECEPCIONE EL LUBRICANTE

PARA EVITAR EL DERRAME DE LUBRICANTE EN EL AGITADOR

AG3 Y AG4 CMC LOS TIGRES PHVA

AGITADOR AG3 Y AG4

FIN 31/08/2011

2

LA SELECCIÓN DE LA GRASA PARA ESTOS AGITADORES SE

BASA EN EL FACTOR ECONOMICO

SELECCIONAR UN LUBRICANTE QUE EVITE EL DERRAME Y MEJORE LA

LUBRICACION EN EL AGITADOR AG3 Y AG4

POR PRESENTAR DEFICIENCIA EN LA ADHERENCIA DEL

LUBRICANTE CMC LOS TIGRES

SELECCIÓN DE LUBRICANTE PARA CADENAS DE

TRANSMISION

AGITADOR AG3 Y AG4

FIN 31/08/2011

3

EL SISTEMA DE TRANSMISION ACTUAL GENERA

CONTAMINACION DE LA PULPA Y EL ENTORNO POR EFECTO DE LAS SALPICADURAS DE GRASA

CAMBIAR EL TIPO DEL SISTEMA DE TRANSMISION POR UN

MOTOREDUCTOR EN EL AGITADOR AG3 Y AG4

PARA EVITAR USO DE LUBRICANTES

CMC LOS TIGRES, PROVEEDORES

ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO

AGITADOR AG3 Y AG4

FIN 31/08/2011

4

NO SE CONTEMPLO EN EL INSTRUCTIVO DE LUBRICACION LA DOSIFICACION ADECUADA

DE GRASA EN LOS AGITADORES

INCLUIR EN EL INSTRUCTIVO DE LUBRICACION LA CANTIDAD Y FORMA

ADECUADA DE DOSIFICACION DEL LUBRICANTE EN LOS AGITADORES

PARA EVITAR LA DOSIFICAICON INADECUADA DE LUBRICACION

EN LA TRANSMISION CMC LOS TIGRES

MODIFICAR EL INSTRUCTIVO DE LUBRICACION

AGITADOR AG3 Y AG4

FIN 31/08/2011

ESTABLECER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

PASO Nº 5

Se modificó el instructivo

Objetivo Diseño

Fabricación y Montaje

de Protector

Por la ventana,

Por el dosificador

de lubricación

A

H V

P

28

PASO Nº 5

ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS NUEVO DISEÑO DE GUARDA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y

DISPOSITIVO DE IZAJE PARA SU MANTENIMIENTO

29

PASO Nº 5

ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS FABRICACIÓN DE DOSIFICADOR DE GRASA EN LOS AGITADORES

2010

110

150

DOSIFICADOR DE GRASA

Unidad Medida: mm

VALVULA DOSIFICADORA

30

Implementación de ventana para la inspección

del sistema de transmisión.

VENTANA

ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

PASO Nº 5

31

Ambiente de trabajo seguro y libre de

contaminación. Guarda instalada.

Pasadizos y accesos limpios después de la

implementación de la mejora.

VERIFICAR RESULTADOS

PASO Nº 6

32

“La concentración de grasa se redujo de 0.06 gr/TMS a 0.003 gr/TMS, por lo cual la

recuperación aumentó de 92.18% a 92.19%”

EVALUAR LOS RESULTADOS EFECTO DE LA DISMINUCIÓN DE GRASA EN EL PROCESO DE

CIANURACION

PASO Nº 6

33

27.28

0.003

PASO Nº 6

EVALUAR LOS RESULTADOS

34

Prom. 17.37

Prom. 3.08

PASO Nº 6

EVALUAR LOS RESULTADOS

35

FORMATO DE CONTROL DE INSUMOS EN EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN

ITEM FECHA

AGITADOR AG3

COSTO X

INSUMOS

(US$)

COSTO X

TIEMPO

LIMPIEZA

(US$)

Sub - Total

(US$) TRAPO

INDUSTRIAL WAYPE

DESENGRASA

NTE BOLSA EPP

1 oct-10 0.90 6.91 95.55 0.63 21.00 124.99 224.28 349.27

2 nov-10 0.69 9.98 54.60 0.84 42.00 108.10 226.80 334.90

3 dic-10 2.07 20.11 141.96 1.47 42.00 207.61 277.20 484.81

4 ene-11 0.86 15.96 95.55 1.05 21.00 134.42 226.80 361.22

5 feb-11 0.69 13.97 95.55 0.63 21.00 131.83 176.40 308.23

6 mar-11 0.86 16.20 95.55 1.05 42.00 155.66 162.79 318.45

7 abr-11 0.00 19.95 109.20 0.84 21.00 150.99 176.40 327.39

8 may-11 2.10 26.21 191.10 1.89 42.00 263.31 191.52 454.83

9 jun-11 2.58 9.98 133.77 1.05 42.00 189.38 176.40 365.78

10 jul-11 2.41 15.96 141.96 1.47 21.00 182.80 246.96 429.76

11 ago-11 0.00 3.79 17.75 1.26 31.50 54.30 85.68 139.98

PASO Nº 6

EVALUAR LOS RESULTADOS

36

PASO Nº 6

EVALUAR LOS RESULTADOS

37

Prom. 208.56

Prom. 37.00

Prom. 164.91

Prom. 23.38

PASO Nº 6

EVALUAR LOS RESULTADOS REVISIÓN DE OBJETIVOS

38

ITEM ITEM DE CONTROL INDICE ANTES META

RESULTADOS

VALOR EFICACIA

(%)

1 Recuperación de Oro

1.1 Reducir la concentración de grasa en

la pulpa del Agitador AG3 gr/TMS 0.06 0.006 0.003

200

1.2

Incrementar la recuperación del Oro

en el proceso de cianuración en el

Agitador AG3 % 92.186% 92.19% 92.19%

100

2 Horas hombre por limpieza de área contaminada (tiempo de limpieza)

2.1 Reducir Tiempo de limpieza en el

Agitador por derrame de lubricante H-H/mes 17.37 8.685 7.14

122

3 Consumo de insumos (Waype, Trapo Industrial, Desengrasantes)

3.2 Reducir Consumo Waype Kg/mes 16.33 8.165 3.99 205

3.1 Reducir Consumo Trapo industrial Kg/mes 1.6 0.8 0 100

3.3 Reducir Consumo Desengrasante Gln/mes 8.9 4.45 1.365 326

Malo Regular Bueno Excelente

<90 90-95 95-100 >100

90 95 100

PASO Nº 6

EVALUAR LOS RESULTADOS EVALUACIÓN ECONÓMICA: INSTALACION DE GUARDA EN AG3

CONSIDERACIONES

Inversión: 1,650.15 US$

Materiales e Insumos:: 457.65 US$

Mano de obra: 1,192.50 US$

Ahorro x dejar de limpiar

Ahorro mensual x reducir el derrame de grasa en AG3: 235.50 US$/mes

Ahorro anual x reducir el derrame de grasa en AG3: 2,826.00 US$/año

Ahorro x dejar de contaminar

Ahorro mensual x reducir la contaminación de pulpa en AG3: 454.33 US$/mes

Ahorro anual x reducir la contaminación de pulpa en AG3: 5,451.96 US$/año

Tasa de referencia anual: 12%

FLUJO ECONOMICO

Año 0 Año 1

Inversión -1,650.15

Ahorro x dejar de limpiar 2,826.00

Ahorro x dejar de contaminar 5,451.96

-1,650.15 8,277.96

ANALISIS ECONOMICO

VAN 5,741

TIR 402%

PERIODO DE RECUPERACION 3 Meses

39

PASO Nº 6

EVALUAR LOS RESULTADOS EVALUACIÓN ECONÓMICA: CAMBIO MOTOREDUCTOR AG3 Y AG4

CONSIDERACIONES

Inversión : 40,000.00 US$

Adquisición e instalación motoreducto AG3 20,000.00 US$

Adquisición e instalación motoreducto AG4 20,000.00 US$

Ahorro x reducir consumo de energía

Potencia motor actual: 60.00 Hp

Potencia motor con nuevo sistema: 40.00 Hp

Ahorro energía: 261,293.28 Kw-hr/año

Ahorro económico por energía: 32,661.66 US$/año

Ahorro x eliminar el derrame

Ahorro mensual x eliminar el derrame de grasa en AG3 - AG4: 747.20 US$/mes

Ahorro anual x eliminar el derrame de grasa en AG3 - AG4: 8,966.40 US$/año

Ahorro x eliminar la contaminación de pulpa

Ahorro mensual x elimanar la contaminación de pulpa en AG3 - AG4: 963.54 US$/mes

Ahorro anual x eliminar la contaminación de pulpa en AG3 - AG4: 11,562.48 US$/año

Tasa de referencia anual: 12%

FLUJO ECONOMICO

Año 0 Año 1

Inversión -40,000.00

Ahorro x reducir consumo de energía 32,661.66

Ahorro x eliminar el derrame 8,966.40

Ahorro x eliminar la contaminación de pulpa 11,562.48

-40,000.00 53,190.54

ANALISIS ECONOMICO

VAN 7,492

TIR 33%

PERIODO DE RECUPERACION 9 Meses 40

PASO Nº 7

ESTANDARIZAR Y ESTABLECER CONTROL ACTUALIZACION DE INSTRUCTIVO DE LUBRICACION

41

CONCLUSIONES

Con la mejora implementada en la guarda del sistema de transmisión del Agitador AG3, se

pudo reducir las pérdidas ocasionadas por derrame de lubricante, siendo este proyecto

viable en el corto plazo (VAN: $ 5741, TIR: 402%, Periodo de recuperación: 3 meses).

Se logró un ambiente de trabajo seguro y agradable, ya que se redujeron los riesgos de

caída del personal de operación y mantenimiento que diariamente están en contacto con

estos equipos, ya que se elimino la salpicadura de grasa al piso y la contaminación de la

pulpa en el proceso de agitación.

RECOMENDACIÓN

El cambio del sistema de transmisión abierto en los Agitadores AG3 y AG4 por un

motoreductor, eliminará las pérdidas ocasionadas por derrame de lubricante, así como

también la reducción del consumo de energía; siendo este proyecto viable en el mediano

plazo (VAN: $ 7492, TIR: 33%, Periodo recuperación: 9 meses)

42

REFLEXIÓN

“NINGUNA MEJORA PUEDE CONSIDERARSE PEQUEÑA,

YA QUE LA SUMA DE TODAS ELLAS,

REFLEJAN LA MEJORA CONTINUA QUE TODOS

DEBEMOS APLICAR”

„‟Anónimo‟‟

¡GRACIAS POR SU

ATENCIÓN! Cía.. Minera Poderosa S.A.

Av. Primavera 834. Urb. Chacarilla del Estanque

Santiago de Surco

Teléfono: 617 - 2727

E-mail: [email protected]