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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE CAMISETAS INTERIORES EN UNA EMPRESA DE CONFECCIONES POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING ESTEBAN INFANTE DIAZ DEIBY ALEXANDER ERAZO DELACRUZ UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SEMINARIO-TALLER “GESTIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES” CALI, OCTUBRE DEL 2013

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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE

CAMISETAS INTERIORES EN UNA EMPRESA DE CONFECCIONES POR

MEDIO DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING

ESTEBAN INFANTE DIAZ

DEIBY ALEXANDER ERAZO DELACRUZ

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SEMINARIO-TALLER “GESTIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES”

CALI, OCTUBRE DEL 2013

Page 2: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE

CAMISETAS INTERIORES EN UNA EMPRESA DE CONFECCIONES POR

MEDIO DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING

PROPUESTA DE TRABAJO APLICATIVO COMO OPCIÓN DE GRADO PARA

OPTAR POR EL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

ESTEBAN INFANTE DIAZ

DEIBY ALEXANDER ERAZO DELACRUZ

Director:

JULIAN ANDRÉS RIVERA GARCÍA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SEMINARIO-TALLER “GESTIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES”

CALI, OCTUBRE DEL 2013

Page 3: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

NOTA DE ACEPTACIÓN

Aprobado por el Comité de Trabajo de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la

Universidad de San Buenaventura de Cali para otorgar el título de Ingeniero Industrial

JULIAN ANDRES RIVERA Director de Trabajo de Grado

JURADO

JURADO

Santiago de Cali 30 de Octubre del 2013

Page 4: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

AGRADECIMIENTOS Primordialmente a Dios por habernos guiado y acompañado durante este camino,

y por haberos brindado la fortaleza y sabiduría para desarrollar este trabajo.

A la compañía AGATEX S.A.S por brindarnos el apoyo e información requerida

para este proyecto.

A Julián Andrés Rivera García por todo su tiempo, dedicación y conocimientos los

cuales fueron vitales para este trabajo.

A nuestros padres por su apoyo incondicional y permanente tanto económico

como afectivo no solo durante el desarrollo de este trabajo si no también durante

toda nuestra formación académica.

A todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron para que este

proyecto fuera una realidad.

Los Autores

Page 5: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................1

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN ...................................................................................2

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................2

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................3

2. OBJETIVOS ...........................................................................................................................4

2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................4

2.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS .......................................................................................4

3. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................5

4. MARCO REFERENCIAL .....................................................................................................6

4.1. MARCO CONTEXTUAL ..............................................................................................6

4.2. ANTECEDENTES .........................................................................................................7

4.3. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................... 10

4.4. MARCO TEORICO .................................................................................................... 16

4.4.1. Historia de Lean Manufacturing ................................................................... 16

4.4.2. ¿Qué es Lean Manufacturing? ..................................................................... 17

4.4.3. Principios de Lean Manufacturing............................................................... 17

4.4.4. Herramientas de Lean Manufacturing ........................................................ 18

5. METODOLOGIA ................................................................................................................ 34

5.1. TIPO DE ESTUDIO. ................................................................................................... 34

5.2. VARIABLE DE ESTUDIO. ........................................................................................ 34

5.3. ETAPAS ...................................................................................................................... 34

5.3.1. 1er Etapa ............................................................................................................. 34

5.3.2. 2da Etapa ............................................................................................................ 34

5.3.3. 3er Etapa. ........................................................................................................... 34

5.3.4. 4ta Etapa. ............................................................................................................ 34

5.3.5. 5ta Etapa ............................................................................................................. 34

6. DESARROLLO DEL TRABAJO ..................................................................................... 35

Page 6: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE CAMISETAS

INTERIORES .............................................................................................................. 35

6.1.1 Descripción del proceso ................................................................................ 35

6.1.2 Descripción de los productos....................................................................... 51

6.1.3. Descripción de los insumos .......................................................................... 54

6.1.4. Diagnóstico del proceso por medio del VSM y Simulación en

PROMODEL .......................................................................................................... 58

6.1.4.1. Simulación en PROMODEL ...................................................................... 58

6.1.4.2. Mapa de Cadena de Valor ......................................................................... 69

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS LEAN A UTILIZAR ...................... 77

6.3. PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROCESO DE CAMISETAS INTERIORES A

TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS LEAN................................................................. 80

7. RESULTADOS DE LAS MEJORAS .............................................................................. 89

8. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 90

9. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 91

10. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 92

11. ANEXOS .......................................................................................................................... 95

Page 7: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

Lista de Figuras

Figura 1: La Casa de Lean Manufacturing ....................................................................... 21

Figura 2: Pasos 1 al 7 de la Construcción del Mapa del Estado Actual ....................... 23

Figura 3: Pasos 8 al 13 de la Construcción del Mapa del Estado Actual ..................... 24

Figura 4: Pasos 14 y 15 de la Construcción del Mapa del Estado Actual .................... 25

Figura 5: Mapa de Cadena de Valor de empresa fabricante de metales ...................... 26

Figura 6: Las 5'S provienen de términos japoneses ...................................................... 26

Figura 7: Esquema fases aplicación SMED. .................................................................... 29

Figura 8: Sistema de funcionamiento Kanban ................................................................ 32

Figura 9: Distribución del Módulo de Confección .......................................................... 36

Figura 10: Diagrama de Flujo “Recepción y Corte de Tela” .......................................... 37

Figura 11: Diagrama de Flujo “Preparación de cuellos”................................................ 38

Figura 12: Preparación de Cuello ..................................................................................... 38

Figura 13: Diagrama de Flujo “Fijar Cuello” .................................................................... 39

Figura 14: Fijado de Cuello ................................................................................................ 39

Figura 15: Diagrama de Flujo “Unir Hombros” ............................................................... 40

Figura 16: Unión de Hombros ........................................................................................... 40

Figura 17: Diagrama de Flujo “Pegar Cuello” ................................................................. 41

Figura 18: Pegado de Cuello ............................................................................................. 41

Figura 19 Diagrama de Flujo “Asentar Cuello” ............................................................... 42

Figura 20: Asentado de Cuello .......................................................................................... 42

Figura 21: Diagrama de Flujo “Encintado de Hombros” ................................................ 43

Figura 22: Encintado de Hombros .................................................................................... 43

Figura 23: Diagrama de Flujo “Dobladillar Mangas” ...................................................... 44

Figura 24: Dobladillo de Mangas ...................................................................................... 44

Figura 25: Diagrama de Flujo “Pegar Mangas” ............................................................... 45

Figura 26: Pegado de Mangas ........................................................................................... 45

Figura 27: Diagrama de Flujo “Cerrar Lados” ................................................................. 46

Figura 28: Cierre de Lados ................................................................................................ 46

Page 8: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

Figura 29: Diagrama de Flujo “Dobladillo de Bajos” ...................................................... 47

Figura 30: Dobladillo de Bajos .......................................................................................... 47

Figura 31: Diagrama de Flujo “Revisión y Corte de Hilos” ........................................... 48

Figura 32: Diagrama de Flujo “Pegado de Transfer” ..................................................... 49

Figura 33: Diagrama de Flujo “Auditoria de Calidad” .................................................... 49

Figura 34: Diagrama de Flujo “Doblar y Empacar”......................................................... 50

Figura 35: Ficha Técnica Camiseta Cuello en “V” .......................................................... 51

Figura 36: Especificaciones de la Confección Camiseta Cuello en “V” ...................... 52

Figura 37: Ficha Técnica Camiseta Cuello Redondo ..................................................... 53

Figura 38: Especificaciones de la Confección Camiseta Cuello Redondo .................. 54

Figura 39: Marquilla de Trazabilidad ................................................................................ 55

Figura 40: Marquilla Transfer ............................................................................................ 55

Figura 41: Alma de Cartón ................................................................................................. 56

Figura 42: Bolsa Gancho.................................................................................................... 56

Figura 43: Modelo PROMODEL “Estaciones de Trabajo”.............................................. 60

Figura 44: Modelo PROMODEL “Proceso” ...................................................................... 61

Figura 45: Modelo PROMODEL “Entidad” ....................................................................... 61

Figura 46: Modelo PROMODEL “Verificación” ................................................................ 62

Figura 47: Modelo PROMODEL “Corrida” ....................................................................... 63

Figura 48: Modelo PROMODEL “Resultados Total Entries” ......................................... 64

Figura 49: Modelo PROMODEL “Resultados Avg Time Per Entity (SEC)” .................. 65

Figura 50: Modelo PROMODEL “Resultados MaximumContents” ............................... 66

Figura 51: Modelo PROMODEL “Resultados % Utilization” .......................................... 66

Figura 52: Modelo PROMODEL “Resultados EntityActivity” ........................................ 67

Figura 53: Producción Esperada vs Producción Real ................................................... 68

Figura 54: Pasos para la implementación del VSM ........................................................ 70

Figura 55: Mapa de Cadena de Valor del Proceso de Producción de Camisetas

Interiores (Cuello en “V” y Cuello Redondo para la empresa Agatex S.A) ................. 73

Figura 56: Mapa de Cadena de Valor con Áreas de Oportunidad Identificadas ......... 74

Figura 57: Diagrama de Pareto de Áreas de Oportunidad ............................................. 78

Figura 58: Gráfica de tiempos de Ciclo (Estado actual) Vs. Takt Time ........................ 81

Page 9: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

Figura 59: Balance del Flujo de la Línea a través de Integración de Operaciones ..... 83

Figura: 60 Sistema de Supermercado para Hilos y Tela ................................................ 85

Figura 61: Puesto Kanban en la Bodega de Almacenamiento de Insumos ................. 86

Figura 62: Estado Futuro Mapa de Cadena de Valor ...................................................... 88

Page 10: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

Lista de Tablas

Tabla 1: Resumen Herramientas Lean ............................................................................. 19

Tabla 2: Resumen Herramienta 5’S .................................................................................. 27

Tabla 3: Máquinas Utilizadas en el Proceso .................................................................... 57

Tabla 4: Datos de Entrada para la Simulación en PROMODEL ..................................... 59

Tabla 5: Lista de Locaciones de Simulación PROMODEL ............................................. 60

Tabla 6: Producción diaria Camiseta cuello en “V”........................................................ 63

Tabla 7: Operaciones con mayor acumulación de Inventario en Proceso .................. 67

Tabla 8: Porcentaje de Utilización de las estaciones de Trabajo ................................. 68

Tabla 9: Operaciones Idénticas en las referencias de la Línea de Camisetas

Interiores .............................................................................................................................. 71

Tabla 10: Áreas de Oportunidad Identificadas en el proceso ....................................... 75

Tabla 11: Priorización de las Áreas de Oportunidad ...................................................... 76

Tabla 12: % Total y Acumulado del índice NPR de las Áreas de Oportunidad ........... 77

Tabla 13: Herramientas a Utilizar para atacar cada Área de Oportunidad ................... 79

Tabla 14: Tiempos de Ciclo de Recursos de la Nueva Estación A ............................... 82

Tabla 15: Tiempos de Ciclo de Recursos de la Nueva Estación B ............................... 82

Tabla 16: Resultados de las Mejoras Propuestas ........................................................... 89

Page 11: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

1

INTRODUCCIÓN

La industria Textil y Confección colombiana representa hoy en día el 12% del PIB

Industrial y el 1.6% del PIB Nacional. Sumado a esto, cifras de crecimiento del

sector que llegan a un 10.3% y de exportaciones que representan más del 5% del

total de las exportaciones del país demuestran que este sector es uno de los más

importantes para la economía colombiana. Gracias a esto el gobierno ha visto

pertinente incentivar la inversión extranjera en el sector Textil-Confecciones, tanto

así que es uno de los cuatro sectores de la manufactura colombiana a la cual

Proexport junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo le están

apuntando como destacada oportunidad de inversión.

Puesto en este contexto, las empresas colombianas que se encuentran dentro del

sector Textil y Confecciones deben fortalecer sus operaciones y mejorar su

productividad para enfrentar a los posibles competidores extranjeros que surjan

debido a estas iniciativas gubernamentales. Pero la mayoría de las empresas de

este sector que están definidas como Pymes corren con la desventaja de no

poseer una excelente capacidad financiera para invertir en nuevos recursos y

apalancar inversión que les permitan expandir su negocio.

Este es el caso de la empresa vallecaucana “Confecciones Agatex S.A.S” que fue

fundada en el año 2007 y funciona bajo la modalidad de maquila la cual cuenta

con clientes de gran prestigio dentro de la industria nacional tales como

NexxosStudios S.A.S, STFGroup S.A, Quest S.A.S, Aritex de Colombia S.A,

United S.A y World Industries, entre otras. Esta empresa se encuentra clasificada

como Mediana Empresa según el artículo 2do de la Ley 905 de 20041ya que

cuenta con 134 trabajadores, tiene una restricción financiera para expandir su

negocio y debe buscar mecanismos económicos y eficientes para mejorar sus

operaciones.

Con el propósito de reducir costos, mejorar los procesos y eliminar los

desperdicios, se propone utilizar la metodología de lean Manufacturing en la línea

de camisetas interior en la compañía Agatex S.A.S para aumentar la satisfacción

de los clientes y alcanzar una mayor productividad.

1Colombia. Promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana.

Congreso de la República de Colombia. 2 de Agosto del 2004, Ley 905.

Page 12: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

2

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La empresa Agatex S.A.S es una maquila especializada en prendas superiores en

tejido de punto y entre su gama de productos se destacan camisetas interiores

esqueleto, cuello redondo y cuello V manga corta, salidas de baño, blusas,

blusones, pantalones de tela deportiva, entre otros. Actualmente las prendas que

más se demandan en la empresa son las camisetas interiores entre las cuales se

encuentran las referencias de cuello redondo manga corta y cuello en “V” manga

corta, que son producidas bajo la misma línea de producción. La proporción de

estos dos productos representa entre el 28% y el 50%del total de la producción de

la empresa (Ver anexo 1 producción meses junio, julio y agosto del 2013) y

también el mayor porcentaje de los ingresos de la misma.

La capacidad de la línea de producción de camisetas interiores cuello redondo

manga corta y cuello “V” manga corta hoy en día es de 1600 unidades diarias

pero debido a problemas que se presentan; tales como altos inventarios en

proceso, desordenes en los puestos de trabajo, esperas por insumos para

producir, esperas en la búsqueda de insumos en la bodega, etc, el proceso no

está alcanzando su producción ideal, lo que quiere decir que al presente la

empresa se ve limitada para producir lo que se espera.

Nota: para efectos prácticos de este proyecto la línea de producción de camisetas

interiores cuello redondo manga corta y cuello en “V” manga corta se le seguirá

denominando “línea de producción de camisetas interiores”.

Debido a lo anterior Agatex se ha visto en la obligación de rechazar varias

propuestas de negocio con nuevas empresas que han solicitado su servicio de

maquila, propuestas de negocio que representan una producción aproximada de

8000unidades semanales e ingresos mensuales aproximados por $38.000.000

(Ver anexo 2 demanda desatendida).

De acuerdo a lo expuesto, se amerita tomar acciones correctivas desde el interior

de la organización.

Page 13: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

3

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La compañía ha identificado la línea de camisetas de interiores como su línea líder

por ser la más demandada, la más producida y la que más rentabilidad le genera.

Además de esto se ha dado cuenta que la demanda de este tipo de productos

está actualmente superando la capacidad de producción de la empresa.

La Gerencia de Agatex ha manifestado la imposibilidad financiera de aumentar la

capacidad de producción de su planta por medio de maquinaria, infraestructura o

recurso humano y busca herramientas que le permitan aumentar su capacidad de

producción sin afectar la calidad de sus productos ni sus estados financieros.

Partiendo de lo anterior, la Dirección de la compañía busca aumentar la capacidad

productiva de la línea de producción de camisetas interiores por medio de

herramientas eficaces y eficientes con el fin de producir más utilizando mejor el

recurso existente.

Lean Manufacturing representa un modelo con una serie de herramientas que

pueden perfectamente contribuir con el propósito establecido por Agatex y los

investigadores.

Este proyecto por consiguiente va encaminado a desarrollarse bajo las

condiciones establecidas anteriormente y se guiará por la siguiente pregunta de

investigación:

“¿Cómo mejorar la productividad de la línea de camisetas interiores en

una empresa Confecciones por medio de la aplicación de herramientas

Lean Manufacturing?”

Page 14: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

4

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta para el mejoramiento de la productividad de la línea de

camisetas interiores de la empresa Agatex S.A.S utilizando herramientas de Lean

Manufacturing.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

2.2.1. Realizar un diagnóstico del proceso de producción de camisetas interiores

de la empresa para identificando desperdicios y áreas de oportunidad.

2.2.2. Identificar las herramientas de Lean Manufacturing que se puedan

recomendar para su futura implementación con el fin de eliminar los

desperdicios identificados.

2.2.3. Plantear propuestas de mejora en el proceso de producción de camisetas

interiores aplicando las herramientas de Lean Manufacturing.

Page 15: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

5

3. JUSTIFICACIÓN

El objetivo principal de toda empresa desde el punto de vista de los accionistas o

los dueños es definitivamente la obtención de la máxima ganancia y ésta no es la

excepción para Agatex. La Gerencia y Directivos de la compañía en su necesidad

de poder atender la demanda que está siendo desatendida sin tener que invertir o

entrar a impactar sus estados financieros, busca herramientas y métodos que le

permitan conseguir este objetivo y por consiguiente percibir mayores ingresos en

su actividad.

De aquí sale la razón de ser de este proyecto que busca mejorar la productividad

de la línea líder de la empresa. Mejorando la productividad se esperará que se

pueda producir más con los mismos recursos con que cuenta la empresa hoy en

día y al tener mayor producción se podrá alcanzar mayor participación en el

mercado y obtener mayores ingresos.

Adicional a esto, al utilizar las herramientas Lean como base de solución se

espera atacar no solo el problema de capacidad que presenta la empresa si no

también otros problemas que se manifiestan en la compañía como reprocesos en

la producción, incumplimiento en la programación de la producción diaria y

desabastecimiento de insumos.

Por ser el caso presentado en este proyecto bastante común en las empresas del

sector, se pretende que este trabajo sirva además como referencia para otros

casos de mejoramiento a través de la temática presentada y que empresas textiles

y de confecciones puede usarlo como guía.

Los investigadores con el fin de cumplir los requisitos y necesidades actuales que

manifiesta le empresa deciden orientar el proyecto a la aplicación de herramientas

Lean que permitan eliminar desperdicios en la línea de producción objetivo y de

esta manera mejorar la productividad de la misma.

Page 16: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

6

4. MARCO REFERENCIAL

4.1. MARCO CONTEXTUAL2

El presente proyecto se realiza en la empresa CONFECCIONES AGATEX S.A.S,

dedicada a la manufactura de prendas de vestir en tejido de punto bajo la

modalidad de maquila.

La compañía se ha especializado en la elaboración de prendas superiores en

tejido de punto (blusas, camisetas y camisetas interiores) la manufactura incluye

trazo y corte, costura, terminación y acabados, empaque y embalaje, atendiendo

las exigencias y características de los productos para cada uno de los clientes

contratantes.

Dirección: Carrera Octava # 22ª-60

Barrio: San Nicolás

Ciudad: Santiago de Cali

Departamento: Valle del Cauca

País: Colombia

Misión de AGATEX S.A.S

Satisfacer los requerimientos de los clientes en la fabricación de prendas de vestir;

utilizando un equipo humano y técnico con las más altas características que

permitan ofrecer un alto nivel de calidad y entrega de la manufactura. Logrando

beneficios para todas las partes involucradas y su entorno.

Visión de AGATEX S.A.S

Posicionarse en la región del Valle del Cauca en los próximos cinco años, como

una empresa líder en el sector, capaz de aplicar todos los requerimientos que

exige la confección en la fabricación de prendas de alta calidad; constituyéndose

de esta forma en una empresa integral y comprometida con el mejoramiento

propio, el del medio ambiente y sus clientes.

2CONFECCIONES AGATEX S.A.S. [En línea]. Fecha consulta [23 de Agosto del 2013]. Disponible

en:http://confeccionesagatexsas.blogspot.com/

Page 17: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

7

Valores de AGATEX S.A.S

RESPONSABILIDAD. Asumir con prestancia los compromisos adquiridos con los

empleados, los clientes, la comunidad y el medio ambiente.

HONESTIDAD. Ser coherentes con nuestras acciones, directrices y objetivos que

permitan respetar la verdad y la relación entre los colaboradores y nuestro

entorno.

CUMPLIMIENTO. Realizar a cabalidad los compromisos adquiridos con los

empleados, clientes y entornos sin afectar la cultura organizacional.

Políticas de Calidad de AGATEX S.A.S

Confecciones AGATEX S.A.S. en busca de obtener la mejora continúa en la

gestión empresarial inherentes a la confección de prendas de vestir, adopta los

siguientes compromisos que componen su política de calidad y medio ambiente:

Cumplir con toda la legislación, normas existentes y con los requisitos que

la empresa voluntariamente acepte.

Buscar la mejora continua del servicio de confección de prendas a través de

los productos elaborados con objetivos alineados a su misión y aplicando

los correctivos necesarios.

Minimizar, prevenir y manipular de forma adecuada la contaminación y los

residuos que se puedan generar por el desarrollo de sus actividades, así

como de capacitar a sus empleados para que sean parte activa de esta

causa.

Comunicar estos compromisos en la empresa y a las diferentes

organizaciones con las que interactúa.

Revisar y actualizar esta política de manera que permanezca en relación

con las exigencias de su entorno y su cultura organizacional.

4.2. ANTECEDENTES

Con la investigación realizada, se han encontrado diversas fuentes de las cuales

se resalta un artículo publicado en la revista Virtual Pro Ed. 132 Enero 2013,

realizado en Agosto de 2011 que lleva por nombre “Aplicación Lean Manufacturing

en la industria Colombiana” y el cual tiene como autores a Arrieta Juan Gregorio,

Muñoz Domínguez Juan David, Salcedo Echeverri Andrea y Sossa Gutiérrez

Steven. Este artículo menciona que en la actualidad las empresas Colombianas

Page 18: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

8

buscan ser más competitivas a nivel nacional e internacional, para lo cual están

implementando estrategias que contribuyan a una alta productividad y garanticen

la calidad en los productos y servicios que ofrecen. Es por esto que se ha visto la

necesidad de adoptar la filosofía de manufactura esbelta como elemento

diferenciador y de éxito que garantice una alta competitividad en el mercado.3

A través de la recopilación de los proyectos de grado y tesis de las principales

universidades del país, se realizó una revisión bibliográfica donde se mostró el

conocimiento que se tiene acerca de la manufactura esbelta en las industrias

colombianas. Para ello, se escogieron algunas de las herramientas de

manufactura esbelta como lo son: 5’S, SMED, Justo a Tiempo, Poka -Yoke, Seis

Sigma, VSM y Fábrica Visual. Ésta revisión de literatura está disponible para que

las empresas que desean adoptar alguna de éstas herramientas puedan acceder

a ésta información y conocer los logros más relevantes que se obtuvieron con su

implementación.

Después de realizar la investigación y revisar los proyectos de implementación de

Manufactura Esbelta, se observó que la relación que existente entre sus

herramientas es muy estrecha, haciendo casi imposible la implementación de una

de ellas sin usar las demás. Este fue el caso de la mayoría de las empresas donde

se debió involucrar implícitamente otras herramientas que van de la mano para

lograr el objetivo de la implementación de la herramienta escogida por el

estudiante aspirante a título de pregrado o posgrado. Como ejemplo específico,

para la implementación de 5S’s en el taller automotriz CASA MECANICA LTDA, se

debió implementar indirectamente Fabrica Visual para ayudar en el control visual

de toda la planta y permitir la implantación de 5S’s en todos sus pasos. En general

se vieron mejoras significativas en la mayoría de las empresas debido a la

implementación de las herramientas de manufactura esbelta, que incluían

reducciones importantes de desperdicio, control visual adecuado, organización y

mejor aprovechamiento del espacio en planta, reducción de inventarios de materia

prima, producto en proceso y producto terminado, documentación de los procesos,

reducción de tiempos de proceso y eliminación de desperdicios. Todos estos

factores representaron un incremento en la productividad y la utilidad, y una

reducción de costos debido a disminución de tiempos y desperdicio.

3ARRIETA, Juan Gregorio, MUÑOZ, Juan David, ECHEVERRI, Andrea y GUTIERREZ, Steven.

Aplicación Lean Manufacturing en la Industria Colombiana. Revisión de Literatura en Tesis y Proyectos de Grado. Revista Virtual Pro. [En línea]. Edición 132 de enero de 2013. Fechaconsulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.revistavirtualpro.com/ediciones/gestion_estrategica_manufactura_esbelta-2013-01-01_13

Page 19: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

9

Las herramientas de manufactura esbelta son aplicables a cualquier empresa,

mejoran el proceso administrativo y productivo en general y aumentan la calidad.

No obstante es recomendado evaluar la factibilidad de la implementación de

cualquier herramienta, ya que algunas requieren ciertos niveles de inversión (por

ejemplo, capacitación a personal o cambios en las instalaciones), y puede ocurrir

que el beneficio obtenido al final del plan de implementación no justifique la

inversión realizada.

En cuanto a trabajados de investigación más enfocados al sector textil

referenciamos el artículo de Junio de 2010 llamado “Benchmarking sobre Lean

Manufacturing en el sector de la confección”. Autores: posada Arrieta, Juan

Gregorio, Herrera Botero Victoria y Martínez Romano María Jimena. En este

documento se presentan los resultados de un benchmarking entre diferentes

empresas del sector de la confección en el que se busca evaluar el grado de

implementación de la Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) en sus

respectivos procesos productivos. Específicamente se trabaja con empresas que

fabrican blue jeans, camisas tipo polo y camisetas t-shirts. En efecto, este sector

industrial en la ciudad de Medellín está muy desarrollado y es uno de los más

dinámicos de la industria, por lo tanto es de mucho interés su evaluación.

Para el desarrollo del benchmarking se construyó un cuestionario y se aplicó en

las diferentes empresas entrevistadas. El resultado más significativo que se halló

es que la implementación de las técnicas de Manufactura Esbelta no se encuentra

muy difundida entre las compañías del sector y solamente las que tienen

trayectoria de trabajo como empresas exportadoras o licenciatarias de marcas

internacionales son las más avanzadas en su aplicación y desarrollo4.

4ARRIETA, Juan Gregorio, BOTERO, Victoria y ROMANO, Maria. Benchmarking sobre

Manufactura Esbelta en el sector de la confección en la ciudad de Medellín Colombia. Revista Virtual Pro. [En línea]. Edición 132 de enero de 2013. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.revistavirtualpro.com/ediciones/gestion_estrategica_manufactura_esbelta-2013-

01-01_13

Page 20: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

10

4.3. MARCO CONCEPTUAL

Muda (Desperdicio)5

Es una palabra japonesa que significa inutilidad desperdicio. Cualquier actividad o

elemento dentro de los procesos de producción que añade costo sin generar valor

al producto.

Principales Tipos de Desperdicio5

Sobreproducción

Tiempo de Espera

Transporte

Exceso de Procesamiento

Inventario

Movimientos

Defectos

Potencial Humano Subutilizado

Sobreproducción5

Hace referencia a producir más temprano o en mayor cantidad que la requerida

por el cliente.

Transporte5

Movimiento innecesario de materias primas, trabajo en proceso o productos

terminados, trasladar producto en proceso de un lado a otro, incluso cuando se

recorren distancias cortas.

Tiempo de espera55

Tiempo en que el trabajo en proceso está esperando por el siguiente paso en la

producción, operarios esperando por información o materiales para la producción,

esperas por averías de máquinas.

Sobre-procesamiento5

Es el hecho de hacer una operación varias veces, sin conocer que el resultado de

esta pudo estar completo desde el inicio, utilizar las herramientas o equipos

inapropiados.

5 MARTIN, Ramón (2006). Mejora de la Productividad, Just in Time y Lean Manufacturing. Escuela

de Organización Industrial (EIO). [En Línea]. Fecha Consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en:

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45158/componente45156.pdf

Page 21: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

11

Inventario6

Excesivo almacenamiento de materia prima, producto en proceso y producto

terminado.

Defectos6

Repetición o corrección de procesos, también incluye re-trabajo en productos no

conformes o devueltos por el cliente.

Movimientos innecesarios6

Cualquier movimiento que el operario realice aparte de generar valor agregado al

producto, Incluye a personas en la empresa subiendo y bajando por documentos,

buscando, escogiendo, agachándose, etc.

Sub/Sobre utilización del Talento Humano6

Este es el octavo desperdicio y se refiere a no utilizar o sobre utilizar la fuerza de

trabajo, la falta de conocimientos, autoridad o responsabilidad necesaria implica la

involucración de más recursos en el proceso y aumenta el tiempo de ejecución del

mismo.

Valor Agregado7

Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados

durante el proceso productivo. Agregar valor implica aumentar el valor del

producto ante los ojos del cliente.

Calidad8

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explicitas o implícitas pre-

establecidas. También puede definirse como la conformidad relativa con las

especificaciones, a lo que al grado en que un producto cumple las

especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor su calidad.

6 MARTIN, Ramón (2006). Mejora de la Productividad, Just in Time y Lean Manufacturing. Escuela

de Organización Industrial (EIO). [En Línea]. Fecha Consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en:

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45158/componente45156.pdf 7 DEFINICIÓN.ORG. Definición de Valor Agregado. [En Línea]. Fecha consulta [29 Agosto de

2013]. Disponible en: http://www.definicion.org/valor-agregado 8 AULA FACIL. Lección 1. La Calidad en la Empresa. [En Línea]. Fecha consulta [29 Agosto de

2013]. Disponible en: http://www.aulafacil.com/calidad-empresa/curso/Lecc-1.htm

Page 22: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

12

Eficiencia9

Es el criterio que revela la capacidad administrativa de producir el máximo de

resultados con el mínimo de recursos.

Competitividad10

Se entiende por competitividad como la capacidad que tiene una empresa de

generar un producto o servicio de mejor manera que su competencia. Esta

capacidad es fundamental en un mundo de mercados globalizados, en donde el

cliente es quien elige entre varias opciones lo que necesita.

Productividad9

Definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos:

cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más

productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el

indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado con la

cantidad de producción obtenida. Mejorar la productividad implica el

perfeccionamiento continuo del actual sistema para alcanzar mayores resultados.

Estandarización11

Se conoce como estandarización al proceso mediante el cual se realiza una

actividad de manera estándar o previamente establecida. El término

estandarización proviene del término estándar, aquel que refiere a un modo o

método establecido, aceptado y normalmente seguido para realizar determinado

tipo de actividades o funciones.

Proceso12

Realización de pasos y movimientos necesarios para la obtención de un producto.

Modulo13

Pieza que forma parte de un conjunto pero que también puede considerarse por

separado. Son elementos del sistema que muestran bloques de actividades en

9 AULA FACIL. Lección 2. Eficiencia, Eficacia y Productividad. [En Línea]. Fecha consulta [29

Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-2.htm 10

AULA FACIL. Lección 1. La Calidad en la Empresa. [En Línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.aulafacil.com/calidad-empresa/curso/Lecc-1.htm 11

DEFINICIÓN ABC. Definición de Estandarización. [En línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013. Disponible en: http://www.definicionabc.com/general/estandarizacion.php 12

DEFINICIÓN.ORG. Definición de Proceso. [En Línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.definicion.org/proceso 13

DEFINICIÓN ABC. Definición de Modulo. [En línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.definicionabc.com/general/modulo.php

Page 23: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

13

diferentes posiciones o zonas de un conjunto. La posición de los módulos puede

variar según el sistema.

Operaciones14

Una operación describe una etapa de trabajo, los puestos de trabajo, instrumentos

de inspección y características.

Línea de Producción

La definición de una línea de producción especifica la capacidad máxima de

unidades que puede producir la línea, el costo fijo de producción y el costo

variable por unidad. También se define como el conjunto de productos de

orientación o uso semejante.

Materia Prima15

Material que está en las instalaciones de la planta, pero que no ha sido procesado.

Piezas

Es cada una de las partes básicas y unitarias que componen un sistema no

natural. Puede referirse tanto a un objeto como a algo intangible o abstracto. Una

pieza es un elemento individual considerado por lo general indivisible que hace

parte del ensamble de un objeto.

Lead Time o Tiempo de Entrega16

Es el tiempo total que transcurre desde que se genera la orden de fabricación

hasta que el producto alcanza el estado de terminado o finalizado. Está formado

por:

Queue Time: Tiempo de espera del producto hasta que se introduce en un

Centro de Trabajo.

Setup Time: Tiempo de preparación del Centro de Trabajo.

Run Time: Tiempo de ejecución de la operación.

Wait Time: Tiempo que el producto espera hasta pasar a otro Centro de

Trabajo.

Move Time: Tiempo de traslado entre Centros de Trabajo.

14

DEFINICION.DE. Definición de Operación. [En línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://definicion.de/operacion/ 15

AULA FACIL. Lección 33. Inversión en los Inventarios. [En línea]. Fecha de consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.aulafacil.com/gestion-stocks/curso/Lecc-33.htm 16

REDINDUSTRIA. Manufacturing Lead Time (MLT). [En Línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://redindustria.blogspot.com/2008/03/manufacturing-lead-time-mlt.html

Page 24: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

14

Capacidad17

La capacidad es el potencial de producción o volumen máximo de producción que

una empresa en particular, unidad, departamento o sección, puede lograr durante

un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que

tienen disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, recursos

humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc.

Proveedor o Suplidor18

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.

Cadena de Valor19

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una

organización empresarial generando valor al cliente final y a la misma empresa.

Cliente18

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra

persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por

el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios.

Tiempo de Ciclo20

Es el tiempo en el que se llevan a cabo las etapas del proceso de producción, la

cantidad total de tiempo que se requiere para completar un proceso o también se

puede definir como el mínimo tiempo en el que el proceso se espera que pueda

trabajar en circunstancias óptimas.

17

KNOOW.NET. Capacidad Instalada. [En línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/capacidadinstalada.htm 18

AULA FACIL. Lección 3. Entorno de las empresas. [En Línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-3.htm 19

WEB Y EMPRESAS (2012). La Cadena de Valor de Michael Porter. [En línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/ 20

MONOGRAFIAS. Mejoramiento Continuo. [En Línea]. Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml

Page 25: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

15

No Valor Agregado21

Es Cualquier actividad u operación que consume tiempo y recursos pero no

agrega valor al producto, son todas aquellas operaciones donde la materia prima

no sufre alguna transformación.

Cultura de Mejoramiento22

Es una Filosofía que busca la mejora continua para cualquier proceso o servicio

dentro de la organización, la cual permite un crecimiento y optimización de

factores importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma

significativa.

Takt Time23

Se define como el ritmo al que un producto debe ser fabricado para satisfacer la

demanda del cliente. El Takt time se calcula dividiendo el tiempo efectivo de un

proceso (turno o día) entre la cantidad de productos que el cliente demanda en

ese lapso de tiempo. Por ejemplo un proceso de ensamble tiene 26.000 segundos

efectivos por turno y el cliente demanda 450 piezas por turno, el resultado de es

de 58 segundos/pieza. Por tanto cada 58 segundos el cliente nos compra una

pieza de ese proceso.

Sesgo24

Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en diagonal que

se usa para rematar bordes curvos.

Patinador24

Persona encargada de suministrar materiales e insumos al módulo de producción

Alma de cartón24

Recuadro de papel cartón que se ubica en medio de la prenda para doblar y dar

forma rectangular.

21

MONOGRAFIAS. Desarrollo de modelos industriales Cadena de Valor. [En Línea]. Fecha consutla [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos28/cadena-de-valor/cadena-de-valor.shtml 22

MANUFACTURA INTELIGENTE. Manufactura con Mejora Continua. [En Línea] Fecha consulta [29 Agosto de 2013]. Disponible en: http://www.manufacturainteligente.com/ 23

ROTHER, Mike y SHOOK, John. (1999). Observar para crear valor: Cartografía de la cadena de

valor para agregar valor y eliminar “muda”. The Lean Enterprise Institute. Brooklin, Massachusetts,

USA. 24

Jefe Producción AGATEX S.A.S

Page 26: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

16

Burro25

Soporte de madera utilizado para extender la prenda y poder realizar corte de hilos

e inspección.

4.4. MARCO TEORICO

4.4.1. Historia de Lean Manufacturing

El concepto de Lean Manufacturing se introdujo y se dio a conocer en todo el

mundo en 1990, con el libro “The Machine ThatChangedTheWorld" escrito por

James Womack y Daniel jones. El libro de Womack era un relato directo de la

historia de la fabricación de automóviles combinado con un estudio comparativo

de las plantas de montaje de automóviles japoneses, americanos y europeos. Lo

que era nuevo era una frase - "Lean Manufacturing"26.

Gracias a los estudios de Womack y Jones se concluyó que no existía ninguna

fórmula y que lo que hacia las mejores plantas era acoger un enfoque sistémico

ante los problemas de desperdicios y centrar todo su trabajo en la eliminación de

estos.

Esta filosofía es manejada en todo del mundo y en diferentes tipos de

organizaciones, nace en Japón, gracias a la manufactura de Just in Time de

Toyota, que consiste en llevar a cabo las operaciones de un proceso con un

mínimo de recursos ajustado a la necesidades del cliente, de aquí surge el

concepto de manufactura esbelta o ajustada.

Lean Manufacturing consiste en una mejora continua que reúne diferentes

herramientas, tales como ValueStreamMapping (Mapa de la Cadena de Valor),

Flexible WorkSystems (Sistema de Trabajo Flexible), 5S’s y Kaizen, Jidoka,

SMED, Total ProductiveMaintenance (TPM) que ofrecen a las organizaciones

aumentar su productividad y mejorar el flujo de la cadena de valor de sus

procesos, mediante la eliminación de aquellas actividades que no agreguen valor

al producto o servicio.

Esta filosofía permite la eliminación o reducción de los desperdicios o mudas que

se encuentran en el proceso, alcanzando el objetivo de eliminación o disminución

25

Jefe Producción AGAtEX S.A.S 26

STRATEGOS. A Brief History of Lean: Just-In-Time, Toyota Production System & Lean Manufacturing. [En Línea]. Fecha consulta [02 de Septiembre de 2013]. Disponible en: http://www.strategosinc.com/just_in_time.htm.

Page 27: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

17

de estos se lograran beneficios tales como disminución en los costos de

producción, reducción en inventarios y tiempos de entrega, mejorar la calidad y

aumentar la productividad en general de toda la empresa.

4.4.2. ¿Qué es Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing es un conjunto de varias herramientas que permiten eliminar

todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los

procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no

se requiere.

El sistema de Manufactura Flexible o Manufactura Esbelta ha sido definida como

una filosofía de excelencia de manufactura, basada en:

La eliminación de todo tipo de desperdicio (Sobreproducción, Tiempo de

espera, transporte, exceso de procesamiento, Inventario, movimientos,

defectos y potencial humano subutilizado).

El respeto por el trabajador: Kaizen.

La mejora consistente de Productividad y Calidad.

Confiabilidad de los equipos.

Flujo de producción continua.

4.4.3. Principios de Lean Manufacturing27

Estos son los principios en los que se fundamenta esta filosofía:

Definir el valor: Este principio viene desde la perspectiva del cliente.

Preguntándose, ¿Qué es lo que realmente esperan los clientes del

producto? ¿Qué características son de su preferencia? ¿Cuánto esta

dispuestos a pagar?

Análisis de la cadena de valor: Identificar toda la cadena de valor para

caga tipo de familia y de esta forma lograr eliminar desperdicios y distinguir

entre las actividades que agregan valor y las que no lo hacen. La cadena de

valor consta de los pasos requeridos para que el cliente reciba el producto. 27

LEAN CONSULTING. (s.f). Introducción al Sistema Lean. Recuperado el 2 de Septiembre de

2013, de http://www.leanconsulting.es/leanconsulting/index.php?index=5

Page 28: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

18

Flujo continuo: Se debe lograr un flujo sin interrupciones del producto o

servicio durante el recorrido de la cadena de valor. Es importante el

concepto de no trabajar en grandes lotes sino una pieza a la vez para poder

reducir tiempos de demora y costos.

Sistema Pull: Se trata de diseñar y producir lo que el cliente quiere, solo en

el momento que lo quiere. Este principio es muy conocido ya que se

despliega del concepto de Justo a Tiempo.

Mejoramiento continuo: Para lograr avances en cada empresa se debe

partir de pequeñas mejoras de manera continua y gradual por parte de

todos los involucrados en una empresa. Mejoramiento continuo (Kaizen)

busca que los esfuerzos de mejoramiento nunca terminen y sea un ciclo

repetitivo.

4.4.4. Herramientas de Lean Manufacturing

El siguiente es un cuadro resumen de las herramientas Lean que se consideran

más adecuadas para desarrollar en este proyecto. En este se muestra la

definición, la utilidad, las posibles áreas donde se pueden aplicar y los resultados

que se esperan obtener:

Page 29: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

19

Tabla 1: Resumen Herramientas Lean

HERRAMIENA ¿QUÉ ES? PARA QUE SE UTILIZA ÁREA DE APLICACIÓN POSIBLES RESULTADOS

Mapa de cadena de Valor VSM

1. Representación visual de la cadena de valor. 2. es una herramienta que permite identificar los desperdicios. 3. Esta herramienta es la base para establecer un plan de acciones de mejora.

1. Permite tener una visión clara de toda la cadena de valor, observando el flujo general. 2. suministra las herramientas necesarias para reducir el lead time. 3. Ayuda a documentar el rendimiento de los procesos.

Todo el proceso productivo de la línea interior.

Reducción del tiempo de entrega

5'S

Es un programa que consiste en desarrollar actividades de limpieza, orden y detección de anomalías del puesto de trabajo, permitiendo mejorar el ambiente laboral, la seguridad del personal y de todas las áreas, con el objetivo de mejorar el aspecto de la organización, el desorden, optimizar los espacio en los almacenes y movimientos innecesarios del personal.

Conseguir lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para alcanzar una mayor productividad y un mejor ambiente laboral.

Todas las áreas involucradas en la producción de la línea interior.

• Mayores niveles de seguridad • Mayor calidad • Tiempos de respuesta más cortos • Aumenta la vida útil de los equipos • Genera cultura organizacional • Reducción en las pérdidas y defectos

SMED

Es una técnica que tiene como objetivo reducir los tiempos de alistamiento de una actividad u operación con el propósito de mejorar el lead time de los productos terminados.

1. Flexibilidad: Al disminuir el tiempo de cambio es más fácil fabricar series cortas, por tanto el tiempo de reacción a cambios en la planificación es menor. 2. Productividad: Al eliminar tiempos de cambio el costo de mano de obra es menor y aumenta la producción. 3. Calidad: al disminuir el tamaño de las series disminuye también el costo de calidad ante la detección de algún defecto. 4. Capacidad: Al disminuir el tiempo de cambio la disponibilidad de la máquina aumenta y con ello la capacidad de producción.

Módulo de producción y área de corte.

1. Reducir inventarios 2. Procesar productos de alta calidad 3. Reducir los costos 4. Tiempos de entrega más cortos 5. Ser más competitivos 6. Tiempos de cambio más confiables 7. Aumento de la capacidad de producción

Page 30: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

20

Fuente: Los Autores

KAIZEN

El Kaizen es un sistema de mejora continua e integral que comprende todos los elementos, componentes, procesos, actividades, productos e individuos de una organización.

Su objetivo es incrementar la productividad controlando los procesos de manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la estandarización de criterios de calidad, y de los métodos de trabajo por operación. Kaizen también se enfoca a la eliminación de desperdicio, involucrando a toda la organización en esa cultura de mejora continua.

Todas las áreas involucradas en la producción de la línea interior

1. Mejorar la productividad 2. Reducción de los desperdicios. 3. Reducción de inventarios en curso 4. Reducción de espacio utilizado 5. Mejorar la calidad 6. Mejorar el flujo 7. Supresión de cuellos de botella 8. Mejorar la integración del grupo de trabajo 9. Mejorar la seguridad y la ergonomía para los operarios

KANBAN

Es una herramienta de manejo de materiales e información de forma sencilla y visual en una línea de producción.

1. Estandarizar Inventarios en Proceso 2. Controlar la producción y el manejo del material 3. Herramienta de control visual, para administrar estaciones de trabajo 4. Eliminar la sobreproducción 5. Estandariza los procesos de producción 6. Minimizar la cantidad de producto en proceso 7. Identificar cuellos de botella en el proceso

Módulo de producción y bodega de insumos.

1. Reducción de los niveles de inventario. 2. Reducción de tiempos muertos 3. Flexibilidad de la producción 4. Trabajo en equipo. 5. Limpieza y mantenimiento. 6. Provee información rápida y precisa. 7. Evita sobreproducción. 8. Minimiza desperdicios.

Controles Visuales

Es una Herramienta que busca mostrar de una manera visual y en forma clara todas las condiciones de la planta.

Mostrar el estado del proceso de producción por medio de señales visuales.

Módulo de producción, bodega de insumos, área de corte y área de empaque.

1. Aumenta la calidad en los productos de la línea de trabajo. 2. Alerta al personal de las anomalías presentadas en el trabajo, generando menores tiempos de respuesta ante las dificultades. 3. Indica claramente las condiciones en los diferentes puntos de la planta de producción.

Flujo Continuo Flujo continuo se refiere a producir una pieza a la vez

1. Conectar operaciones manuales y de máquinas 2. Tiempo de espera más corto 3. Producir una pieza a la vez en cada estación 4. El mínimo de material, espacio y operadores 5. Productividad consistente 6. Las anormalidades se identifican inmediatamente 7. Automatización simple y sencilla

Todas las áreas involucradas en la producción de la línea interior.

1. Mejora la Calidad 2. Reduce Costos 3. Menor tiempo de espera 4. Aumenta la satisfacción del cliente 5. Optimiza la Cadena de Valor

Page 31: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

21

La filosofía Lean Manufacturing se cimienta en un conjunto de técnicas o

herramientas que se encuentran relacionadas entre sí, dentro de estas

herramientas que se utilizan para la eliminación de los desperdicios se

encuentran las siguientes:

Figura 1: La Casa de Lean Manufacturing

Fuente: LAZALA. Nayelly. Escuela de Organización Industrial Lean Manufacturing y sus

herramientas. [En Línea]. Fecha consulta [6 de Septiembre de 2013]. Disponible en:

http://www.eoi.es/blogs/nayellymercedeslazala/2011/12/18/lean-manufacturing-y-sus-herramientas/

Value Stream Mapping (Mapa de la Cadena de Valor)

Es una herramienta esencial en la aplicación del Lean Manufacturing, esta permite

tener una visión clara de toda la cadena de valor, desde que el cliente hace un

pedido hasta la entrega del producto final.

Para Iniciar la implementación se debe conocer la situación actual de la empresa,

no se puede preparar ningún proceso de mejoramiento si no se tiene claro por

dónde hay que empezar. El modo de autoevaluarse es realizar un Value Stream

Mapping o mapa de la cadena de valor.

Page 32: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

22

El mapeo, es una perspectiva de la organización, ayuda a visualizar el flujo de

material y de información dentro de un proceso, desde el proveedor hasta el

cliente. Se trata de graficar de manera sencilla, todas aquellas actividades que se

realizan actualmente para obtener un producto. Lo que busca esta herramienta es

identificar aquellas actividades que no generan valor al producto, con el fin de

eliminarlas y poder ser más eficientes.

Pasos para la implementación del Mapa de Cadena de Valor

Fuente: ROTHER, Mike y SHOOK, John. (1999). Observar para crear valor: Cartografía de la

cadena de valor para agregar valor y eliminar “muda”. The Lean Enterprise Institute. Brooklin,

Massachusetts, USA.

A continuación de detalla la metodología para realizar un VSM: 1. Dibujar los iconos del cliente, proveedor y control de producción

2. Ingresar los requisitos del cliente, la demanda diaria o mensual.

3. Calcular la producción diaria. 4. Dibujar el icono del camión que sale de la empresa y su frecuencia de entrega. 5. Dibujar el icono del camión de los proveedores y su frecuencia de entrega. 6. Agregar las cajas de los procesos en secuencia, de izquierda a derecha.

Page 33: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

23

7. Agregar las cajas de datos debajo de cada proceso y la línea de tiempo

ubicada en la parte inferior del mapa.

Los pasos del 1 al 7 son ilustrados gráficamente en la figura 2

Figura 2: Pasos 1 al 7 de la Construcción del Mapa del Estado Actual

Fuente: CABRERA, Rafael C. ValueStreamMapping: Análisis del Mapeo de Cadena de Valor. [En

Línea]. Fecha de Consulta [10 de Octubre del 2013]. Disponible en:

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1154/1/VSM+VALUE+STREAM+MAPPING+ANALISIS+

DEL+MAPEO+DE+LA+CADENA+DE+VALOR+-+copia.pdf

8. Agregar las flechas de comunicación y registrar las frecuencias.

9. Obtener los datos de los procesos y anotarlos en las cajas de datos.

El tiempo de ciclo CT es el tiempo que pasa entre la fabricación de una pieza o producto y la siguiente.

El C/O es el tiempo de alistamiento o de puesta a punto.

Page 34: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

24

Downtime hace referencia al porcentaje de esperas o tiempos muertos de cada operación.

El TTD es el tiempo de trabajo disponible del personal.

Rework es el porcentaje de reprocesos en cada operación

10. Agregar los símbolos y el número de operarios.

11. Registrar los sitios de inventario y niveles en tiempo con su respectivo icono. 12. Agregar las flechas de push o pull según sea el caso. 13. Adicionar otra información que pueda ser útil.

Los pasos del 8 al 13 son ilustrados gráficamente en la figura 3.

Figura 3: Pasos 8 al 13 de la Construcción del Mapa del Estado Actual

Fuente: CABRERA, Rafael C. ValueStreamMapping: Análisis del Mapeo de Cadena de Valor. [En

Línea]. Fecha de Consulta [10 de Octubre del 2013]. Disponible en:

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1154/1/VSM+VALUE+STREAM+MAPPING+ANALISIS+

DEL+MAPEO+DE+LA+CADENA+DE+VALOR+-+copia.pdf

Page 35: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

25

14. Anotar las horas de trabajo, valor agregado y tiempos de entrega en la línea de tiempo ubicada al pie de los procesos.

15. Calcular el tiempo de ciclo y el tiempo total de procesamiento. Los paso 14 y 15 se ilustran en la figura 4:

Figura 4: Pasos 14 y 15 de la Construcción del Mapa del Estado Actual

Fuente: CABRERA, Rafael C. ValueStreamMapping: Análisis del Mapeo de Cadena de Valor. [En

Línea]. Fecha de Consulta [10 de Octubre del 2013]. Disponible en:

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/1154/1/VSM+VALUE+STREAM+MAPPING+ANALISIS+

DEL+MAPEO+DE+LA+CADENA+DE+VALOR+-+copia.pdf

La figura 5 muestra, el mapa de cadena de valor (estado actual) de una empresa.

Page 36: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

26

Figura 5: Mapa de Cadena de Valor de empresa fabricante de metales

Fuente: LEAN SOLUTIONS. VSM, Value Stream Mapping.[En Línea]. Fecha consulta [6 de

Septiembre de 2013]. Disponible en: http://www.leansolutions.co/conceptos/vsm

5’S

Este concepto se refiere a un programa de mantenimiento que permite lograr

puestos de trabajo más limpios, más organizados y más seguros, es decir, se trata

de generar mayor calidad de vida en el trabajo y su objetivo es mejorar el aspecto

de la organización, el desorden, mejorar los espacios en los almacenes y

movimientos innecesarios del personal.

Figura 6: Las 5'S provienen de términos japoneses

1. Seiri: Organizar 2. Seiton: Ordenar 3. Seiso: Limpieza 4. Seiketsu: Estandarizar 5. Shitsuke: Disciplina

Fuente: LEAN SOLUTIONS. 5S, La base de la excelencia. [En Línea]. Fecha consulta [6 de

Septiembre de 2013]. Disponible en: http://www.leansolutions.co/conceptos/metodologia-5s

Page 37: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

27

Objetivos de las 5'S El objetivo central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme de las personas en sus áreas de trabajo. Beneficios de las 5'S La implantación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, Algunos de los beneficios que genera la estrategias de las 5'S son:

Mayores niveles de seguridad

Mayor calidad

Tiempos de respuesta más cortos

Aumenta la vida útil de los equipos

Genera cultura organizacional Reducción en las pérdidas y defectos

Tabla 2: Resumen Herramienta 5’S NOMBRE SIGNIFICADO OBJETIVO ACTIVIDADES

Implementadas en el lugar de trabajo

Seiri (Clasificación)

Distinguir lo innecesario de lo necesario para trabajar productivamente.

1. Establecer un criterio y aplicarlo al eliminar lo innecesario. 2. Practicar la estratificación para establecer prioridades. 3. Ser capaz de manejar problemas de desorden y Suciedad.

1. Eliminar todas las cosas innecesarias y removerlas del área de trabajo. 2. Aprovechar los lugares que se despejan. 3. Determinar el destino final de las cosas que se retiran.

Seiton (Organización)

Consiste en ordenar los diversos artículos que se

poseen, de modo que estén disponibles para su uso en cualquier momento.

1. Tener un área de trabajo que refleje orden y limpieza.

2. Tener una distribución de planta eficiente. 3. Se incrementa la productividad eliminando desperdicio al tratar de localizar las cosas.

1. Emplear un almacenamiento funcional. 2. Ordenar artículos por claves alfanuméricas o

numéricas. 3. Determinar lugares de almacenamiento por periodos.

Seiso (Limpieza)

Significa quitar la suciedad de todo lo que conforme la estación de trabajo.

1. Lograr el grado de limpieza adecuado a las necesidades. 2. Lograr un nivel de cero mugre y suciedad. 3. Contribuir en la prevención de fallas en equipos. 4. Mantener siempre condiciones adecuadas de aseo e higiene.

1. Limpiar e inspeccionar equipos, utensilios, casilleros, etc. 2. Integrar la limpieza en las tareas diarias. 3. Asignar tiempo para realizar la limpieza

Implementadas en las personas

Shitsuke (Disciplina)

Es el apego a un conjunto de leyes o reglamentos que rigen a una comunidad, empresa o a nuestra propia vida. Orden y control personal.

Convertir en hábito el cumplimiento apropiado de los

procedimientos de operación.

1. Establecer procedimientos estándares de operación. 2. Facilitar condiciones para que cada empleado ponga en práctica lo aprendido. 3. Establecer un sistema de control visual. Corregir cuando no se cumplan las reglas. 4. Promoción de las S en toda la compañía.

Implementadas en la empresa

Seiketsu (Estandarización)

Regularizar, normalizar o figurar especificaciones sobre algo, a través de normas, procedimientos o reglamentos.

Sincronizar los esfuerzos de todos y hacer que todos actúen al mismo tiempo, con el fin de lograr que los resultados de dichos esfuerzos sean perdurables.

1. Establecer estándares visuales de tal forma que sean fáciles de seguir. 2. Realizar evaluación con enfoque a la prevención. 3. Establecer actividades que fortalezcan el cumplimiento de las cuatro primeras S.

Fuente: BUITRAGO, Anuar, DELGADO, Gladys y VALDÉS, Jhonathan. (2011).Propuesta de Mejoramiento de la confiabilidad de los inventarios en la empresa OI Cali Aplicando Herramientas de Seis Sigma y Lean Manufacturing. Tesis de pregrado no publicada, Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia.

Page 38: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

28

SMED (Single Minute Exchange Die) Significa “Cambio de modelo en minutos de un sólo dígito”, técnica para reducir

los tiempos de alistamiento de una actividad u operación con el propósito de

mejorar las operaciones de cambio de modelo en menos de 10minutos.

Desde la última pieza buena hasta la primera pieza buena en menos de

10minutos. El sistema SMED nació por necesidad para lograr la producción Justo

a Tiempo. Este sistema fue desarrollado para acortar los tiempos de la

preparación de máquinas, posibilitando hacer lotes más pequeños de tamaño.

Esta técnica se clasifica en dos clases de actividades: las internas y las externas.

Las internas son las actividades que deben realizarse mientras la maquina se

encuentra apagada o detenida. Externas son las actividades que pueden

realizarse mientras la maquina sigue trabajando.

Objetivos de SMED

Facilitar los pequeños lotes de producción

Rechazar la fórmula de lote económico

Correr cada parte cada día (fabricar)

Alcanzar el tamaño de lote a 1

Hacer la primera pieza bien cada vez

Cambio de modelo en menos de 10 minutos

Se siguen varias fases para aplicar esta técnica:28

Fase 0: Análisis de la situación actual, identificando las operaciones en que se

divide el cambio de modelo, definiendo actividades internas y externas, midiendo

tiempos y estudiando las condiciones del cambio.

Fase 1: Separar tareas externas e internas. Asegurarse de que los ajustes

externos se realizan con la maquina fabricando e intentar convertir los ajustes

internos en externos (si es posible).

28

AULA FÁCIL. Lección 27. Cambio Rápido de Herramienta (“SMED”). [En Línea]. Fecha consulta [7 de Septiembre de 2013]. Disponible en: http://cursosgratis.aulafacil.com/lean-manufacturing/curso/LeanManufacturing-27.htm

Page 39: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

29

Fase 2: Mejora de operaciones de preparación, tanto internas como externas para

reducir al máximo sus tiempos.

Fase 3: Eliminar los ajustes que no sean totalmente necesarios, para reducir aún

más el tiempo de cambio.

Figura 7: Esquema fases aplicación SMED.

Fuente: AULA FÁCIL. Cambio Rápido de Herramienta (“SMED”). [En Línea]. Fecha consulta [7 de Septiembre de 2013]. Disponible en: http://cursosgratis.aulafacil.com/lean-manufacturing/curso/LeanManufacturing-27.htm

Kaizen Término japonés que significa Kai “cambio”, zen “Mejora”, que traducido lo

podemos definir como Mejora Continua y que involucra a todas las áreas de la

empresa en las labores de mantenimiento e innovación. Su objetivo es

incrementar la productividad controlando los procesos de manufactura mediante la

reducción de tiempos de ciclo, la estandarización de criterios de calidad, y de los

métodos de trabajo por operación.

Kaizen también se enfoca a la eliminación de desperdicio, involucrando a toda la

organización en esa cultura de mejora continua. Está basado en la creencia de

que todo ser humano puede contribuir a mejorar su lugar de trabajo. Es una

estrategia dirigida al consumidor para el mejoramiento. Comienza comprendiendo

las necesidades y expectativas del cliente para luego satisfacerlas y superarlas, ya

Page 40: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

30

que en esencia todas las actividades deben llevar a una mayor satisfacción del

cliente.

Los diez mandamientos de Kaizen29

1. El desperdicio ('muda' en japonés) es el enemigo público número 1; para

eliminarlo es preciso ensuciarse las manos.

2. Las mejoras graduales hechas continuadamente no son una ruptura

puntual.

3. Todo el mundo tiene que estar involucrado, sean parte de la alta gerencia o

de los cuadros intermedios, sea personal de base, no es elitista.

4. Se apoya en una estrategia barata, cree en un aumento de productividad

sin inversiones significativas; no destina sumas astronómicas en tecnología

y consultores.

5. Se aplica en cualquier lado; no sirve sólo para los japoneses.

6. Se apoya en una "gestión visual", en una total transparencia de los

procedimientos, procesos, valores, hace que los problemas y los

desperdicios sean visibles a los ojos de todos.

7. Centra la atención en el lugar donde realmente se crea valor ('Gemba' en

Japonés).

8. Se orienta hacia los procesos.

9. Da prioridad a las personas, al "humanware"; cree que el esfuerzo principal

de mejora debe venir de una nueva mentalidad y estilo de trabajo de las

personas (orientación personal para la calidad, trabajo en equipo, cultivo de

la sabiduría, elevación de lo moral, auto-disciplina, círculos de calidad y

práctica de sugestiones individuales o de grupo).

10. El lema esencial del aprendizaje organizacional es aprender haciendo.

Es indispensable la implementación del Kaizen, ya que de no hacerlo privará a sus

propietarios, directivos, personal, clientes y a la sociedad en su conjunto, de las

ventajas de generar auténticos y sólidos puestos de trabajo que permitan generar

productos con valor agregado, calidad de vida laboral, altos rendimientos sobre la

inversión, más y mejores productos y servicios, y menores niveles de

desperdicios.

29

RODRIGUES, Jorge. KAIZEN INSTITUTE, México. El caza desperdicios entre en escena. [En

Línea]. Fecha consulta [7 de Septiembre de 2013]. Disponible en:

http://mx.kaizen.com/publicaciones/el-caza-desperdicios-entra-en-escena.html

Page 41: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

31

La mejora continua es lo que permite al mundo gozar cada día de mejores productos, mejores comunicaciones, mejores medicamentos, entre muchísimas otras cosas. Hay empresas, sociedades, gobiernos y países que aceptan el reto, y otras que sólo se limitan a ver como otros mejoran. La mejora continua es compromiso con el conocimiento, la calidad y la productividad. Requiere de ética y disciplina, como de planes estratégicos que permitan lograr mejoras graduales, continuas e integrales.30 Kanban

Kanban significa en japonés "etiqueta de instrucción". Es una herramienta de manejo de materiales e información de forma sencilla y visual en una línea de producción. La etiqueta Kanban contiene información que sirve como orden de trabajo, esta es su función principal, en otras palabras es un dispositivo de dirección automático que nos da información acerca de que se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios, y como transportarlo.

Se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones antes de implantar Kanban:31

1. Determinar un sistema de calendarización de producción para ensambles finales para desarrollar un sistema de producción mixto y etiquetado.

2. Se debe establecer una ruta de Kanban que refleje el flujo de materiales, esto implica designar lugares para que no haya confusión en el manejo de materiales, se debe hacer obvio cuando el material esta fuera de su lugar.

3. El uso de Kanban está ligado a sistemas de producción de lotes pequeños. 4. Se debe tomar en cuenta que aquellos artículos de valor especial deberán

ser tratados diferentes. 5. Se debe tener buena comunicación desde el departamento de ventas a

producción para aquellos artículos cíclicos a temporada que requieren mucha producción, de manera que se avise con bastante anticipo.

6. El sistema Kanban deberá ser actualizado constantemente y mejorado continuamente.

30

LEFCOVICH, Mauricio. Ventajas y beneficios del Kaizen. [En línea]. Fecha consulta [7 de Septiembre de 2013]. Disponible en : http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040816180352.html

31 AULA FÁCIL. Lección 23. Kanban. [En Línea]. Fecha consulta [7 de Septiembre de 2013].

Disponible en: http://cursosgratis.aulafacil.com/lean-manufacturing/curso/LeanManufacturing-23.htm

Page 42: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

32

Figura 8: Sistema de funcionamiento Kanban

Fuente: AULA FÁCIL. Lección 23. Kanban. [En Línea]. Fecha consulta [7 de Septiembre de 2013]. Disponible en:http://cursosgratis.aulafacil.com/lean-manufacturing/curso/LeanManufacturing-23.htm

Control Visual

Es una herramienta que busca exponer de una manera visual y en forma clara

todas las condiciones de la planta. El Control Visual es una forma eficaz de hacer

aflorar las anomalías para que todos perciban lo que está ocurriendo en el área de

trabajo, de forma que les sea más fácil a todas las personas acatar las normas

estipuladas. Consiste en establecer sistemas visuales que permitan gestionar

fácilmente el nivel alcanzado en organización, orden y limpieza.

Distinguir una situación normal de otra anormal mediante normas sencillas y visibles para todos. Previamente necesitaremos:

Conocer los elementos a controlar.

Establecer la diferencia entre normalidad y anormalidad.

Idear mecanismos que permitan el Control Visual.

Indicar las acciones correctas en caso de anormalidad.

El Control Visual tiene las siguientes ventajas:32

32

AULA FÁCIL. Lección 13. Gestión Visual. [En Línea]. Fecha consulta [7 de Septiembre de 2013].

Disponible en: http://cursosgratis.aulafacil.com/lean-manufacturing/curso/LeanManufacturing-

13.htm

Page 43: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

33

Indica al operario sus objetivos de producción en cada momento, teniendo

en cuenta lo producido en el pasado y la capacidad futura.

Transmite la información de forma visual lo que conlleva una autogestión

implícita que puede variar positivamente la actitud de las personas con

respecto a sus responsabilidades.

Fomento del trabajo en equipo.

Ayuda e impulsa la estandarización.

Flujo Continuo

Flujo continuo se refiere a producir una pieza a la vez, con cada parte basada

inmediatamente de un paso o una parte del proceso a la otra sin almacenaje. Flujo

continuo es la manera más efectiva de producir. Lograr el flujo continuo o flujo de

una sola pieza es el objetivo final de la producción lean.

El flujo continuo consiste en:33

Conectar operaciones manuales y de máquinas

Tiempo de espera más cortó

Producir una pieza a la vez en cada estación

El mínimo de material, espacio y operadores

Productividad consistente

Las anormalidades se identifican inmediatamente

Automatización simple y sencilla

Alcanzar un verdadero flujo continuo puede tomarle a las compañías tiempo de arduo trabajo en las operaciones de manufactura. Sin embargo, los beneficios son redituables:

Mejora la Calidad

Reduce Costos

Menor tiempo de espera

Aumenta la satisfacción del cliente

Optimiza la Cadena de Valor

33

LEAN MDC. Flujo Continuo. [En Línea]. Fecha consulta [8 de Septiembre de 2013]. Disponible

en: http://www.leanmdc.com/flujo.html

Page 44: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

34

5. METODOLOGIA

5.1. TIPO DE ESTUDIO: El tipo de estudio de este proyecto es cuantitativo ya

que se busca cuantificar y medir la producción diaria de la empresa y

determinar cómo se puede aumentar dicha producción a través de las

herramientas de Lean.

5.2. VARIABLE DE ESTUDIO: La variable de estudio es la productividad de la

línea de camisetas interiores de la empresa Agatex S.A.S medida en unidades

por día.

5.3. ETAPAS

5.3.1. 1er Etapa: Recolección de toda la información y teoría pertinente sobre la

filosofía Lean y sus herramientas. Además de esto información sobre casos

aplicativos de esta filosofía preferiblemente en el sector textil-confecciones en

Colombia.

5.3.2. 2da Etapa: Levantamiento de información general de la empresa como

procesos, estructura organizacional, tipos de productos, clientes que atiende,

entre otros.

5.3.3. 3er Etapa: Diagnóstico profundo sobre el proceso de producción de la línea

de camisetas interiores para identificar desperdicios a ser atacados.

5.3.4. 4ta Etapa: Determinación de las herramientas Lean más pertinentes para

implementar dentro del proceso objetivo para eliminar los desperdicios.

5.3.5. 5ta Etapa: Plantear propuestas de mejora por medio de las herramientas

Lean para la eliminación de los desperdicios identificados.

Page 45: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

35

6. DESARROLLO DEL TRABAJO

Las 5 etapas propuestas en la metodología del proyecto son la guía del desarrollo

de este trabajo.

Las dos primeras etapas del proyecto ya han sido tratadas en el marco referencial

ya que van dirigidas a la recolección de información teórica sobre las herramientas

a utilizar (Lean Manufacturing) y el lugar donde se pretenden implementar (Agatex

S.A.S). Las 3 etapas restantes se presentan a continuación.

6.1. DIAGNÓSTICO DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE CAMISETAS

INTERIORES

6.1.1 Descripción del proceso

El proceso de producción de esta línea consta de 3 grandes fases; la primera es la

recepción de la tela y el corte de la misma, la segunda es el módulo de confección

y la tercera son las operaciones posteriores de auditoria, empaque y despacho. El

módulo de confección incluye las operaciones de preparar cuello, fijar cuello, unir

hombros, pegar cuello, asentar cuello, encintado de hombros, dobladillar mangas,

pegar mangas, cerrar lados, dobladillar bajos y revisión y corte de hilos.

Por cuestiones de espacio, el módulo de confección de la línea de camisetas

interiores que se ubica en el segundo piso de la empresa no se encuentra fijo y se

puede desinstalar para dar lugar a módulos de confección de otras líneas de

productos que fabrica la empresa dependiendo de la prioridad en su momento. La

instalación del módulo de confección incluye mesas, maquinaria y burros, donde

cada operaria tiene su propia mesa y máquina de coser; o su mesa y burro

dependiendo de la operación.

Todas las operaciones del módulo se instalan una seguida de la otra en el orden

que se presenta a continuación en la descripción de los módulos, a excepción de

las operaciones dobladillar mangas que es una operación que no depende de otra

anterior para funcionar, y revisión y corte de hilos que utiliza muebles diferentes al

resto.

La figura 9 muestra la distribución en planta del módulo de confección de la línea

de camisetas interiores. Cabe aclarar que la distribución presentada es la más

común al instalar el módulo, pero esta depende del espacio disponible al momento

del alistamiento del módulo.

Page 46: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

36

Figura 9: Distribución del Módulo de Confección

Fuente: Los Autores

La siguiente es la descripción de cada una de las operaciones que se realizan en

el proceso de producción camisetas cuello en “V” con cada una de las actividades

que hacen los operarios en cada operación (el proceso de producción de

camisetas cuello redondo es exactamente igual al de cuello en “V” a diferencia que

cambia el cuello, es decir, el cuello no se cose en forma de “V” si no en forma

circular):

Recepción y corte de tela: La tela llega en rollos y empacada en varias

pacas se transporta al área de corte. En este lugar se organiza bajo la

mesa, se notifica al cliente la recepción de la misma y luego se espera a

que se asigne la orden de producción. Al recibir la orden de producción, el

Jefe de corte procede a asignar la tela para el sesgo y a asignar las tallas a

ser procesadas. Para esto, se toma la tela bajo la mesa de corte con ayuda

de los auxiliares, seguidamente se pone el rollo de tela en la máquina

extendedora y se extienden 15 pliegues. Con los moldes se demarcan

cuerpos, mangas, cuellos y sesgos, y se procede a realizar los cortes.

Finalmente se organizan los cortes por piezas en paquetes de 15 unidades

que luego son retirados por la patinadora quien los deja en zona de

almacenamiento hasta que sean requeridos por el módulo. La figura 10

ilustra el diagrama de flujo de operación. El tiempo estimado para realizar

este proceso es de 45 minutos por cada orden de producción y utiliza 4

recursos.

Page 47: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

37

Figura 10: Diagrama de Flujo “Recepción y Corte de Tela”

Fuente: Los Autores

Operación: Recepción y corte de tela

Actividad

Op

era

ción

Tra

nsp

orte

Insp

ecció

n

De

mo

ra

Alm

ace

naje

Observaciones

Informar llegada de tela

Manual

Descargar pacas en tierra

Manual

Amarrar paca en gancho de polea

Manual

Subir paca hasta cuarto piso

Manual

Descargar pacas

Manual

Transportar a bodega de corte

Manual

Organizar en bodega bajo la mesa de corte

Manual

Buscar documentos de envió

Manual

Confirmar recepción con documentos del cliente

Manual

Realizar reporte al cliente del material recibido

Manual

Esperar confirmación de reporte por parte del cliente

Manual

Esperar que el cliente asigne la OP a cortar

Manual

Informar al jefe de corte la planeación y la OP a trabajar

Manual

Asignar tela para sesgos

Manual

Sacar sesgo para OP

Manual

Asignar tallas a extender

Manual

Ajustar la maquina extendedora

Manual

Sacar rollo de tela ubicado bajo la mesa de corte

Manual

Ubicar rollo en el extremo izquierdo de la mesa

Manual

Ubicar rollo en la maquina extendedora

Manual

Verificar que este bien ajustada

Manual

Extender la primera capa

Manual

Asegurar los extremos con cinta para que no se mueva

Manual Extender la segunda capa y así sucesivamente hasta terminar los 15 pliegues

Manual

Asegurar los extremos con cinta para que no se mueva

Manual

Cortar capa en los extremos

Máquina Alisar arrugas y seguir cortando hasta terminar el lote de tela

Manual, Máquina

Contar los tendidos

Manual

Realizar trazo del cuerpo

Manual

Realizar trazo de las mangas

Manual

Realizar trazo de los cuellos

Manual

Tomar la cortadora

Manual

Cortar todos los trazos

Máquina

Verificar las medidas de los trazos cortados

Manual

Paquetear por 15 unidades

Manual

Poner tiquete de talla a cada paquete de trazos

Manual

Trasladar paquetes a zona de almacenamiento

Manual

Almacenar trabajo hasta que el modulo lo requiera

Manual

Recoger sobrantes

Manual

Empacar en bolsas

Manual

Page 48: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

38

Preparación de cuellos: Se reciben los cuellos que la patinadora retira del

área de corte, la operaria toma cada cuello lo dobla a la mitad, une los

extremos y pone el cuello en la máquina para realizar la costura en diagonal

formando la “V” del cuello. Finaliza dejando el cuello a un costado de la

mesa. La figura 11 muestra el diagrama de flujo de esta operación, la figura

12 ilustra gráficamente el trabajo. El tiempo promedio de esta operación es

de 6 segundos, y utiliza 1 recurso.

Figura 11: Diagrama de Flujo “Preparación de cuellos”

Fuente: Los Autores

Figura 12: Preparación de Cuello

Fuente: Los Autores

Operación Preparación de cuello

Actividad

Op

era

ció

n

Tra

nspo

rte

Inspe

cció

n

De

mo

ra

Alm

acen

aje

Observaciones

Tomar cuello

Manual

Doblar a la mitad

Manual

Unir extremos

Manual

Posicionar cuello en la maquina

Manual

Coser en diagonal formando una línea en V

Máquina

Girar el volante de la maquina

Manual

Girar cuello

Manual

Coser hasta el extremo terminando la V

Máquina

Llevar a la mesa

Manual

Page 49: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

39

Fijar cuello: Se reciben los cuerpos que la patinadora trae del área de

almacenamiento y se toman los cuellos de la mesa de preparación de

cuellos. Inmediatamente la operaria toma el cuerpo de la camiseta y cose

sobre ésta la “V” del cuello. Finaliza verificando la forma y ubicación de la

“V” en la parte delantera del cuerpo. El trabajo se ubica a un costado de la

mesa. El diagrama de flujo de esta operación se puede ver en la figura 13; la

figura 14 ilustra gráficamente el trabajo. El tiempo promedio de esta

operación es de 6 segundos y utiliza 1 recurso.

Figura 13: Diagrama de Flujo “Fijar Cuello”

Fuente: Los Autores

Figura 14: Fijado de Cuello

Fuente: Los Autores

Operación Fijar cuello

Actividad

Opera

ción

Tra

nsp

orte

Insp

ecció

n

Dem

ora

Alm

ace

naje

Observaciones

Tomar el cuerpo

Manual

Doblar a la mitad hombro con hombro

Manual

Posicionar cuerpo en la maquina

Manual

Tomar cuello

Manual

Doblar a la mitad presionando la V

Manual

Poner cuello en la maquina justo en la V del cuerpo

Manual

Coser en diagonal formando una línea en V

Máquina

Girar cuerpo

Manual

Coser hasta el extremo del cuello terminando la V

Máquina

Sacar de la máquina

Manual

Poner en la mesa

Manual

Page 50: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

40

Unir hombros: Se toma el cuerpo situado en la mesa de fijar cuello, se

juntan las puntas de un lado del hombro y se unen con una costura en línea

recta, se juntan las puntas del segundo hombro y se repiten las operaciones

anteriores. Al terminar el proceso se pone en la mesa para que lo tome la

pegadora de cuello. La figura 15 ilustra el diagrama de flujo de esta

operación; la figura 16 ilustra gráficamente el trabajo. El tiempo promedio de

esta operación es de 20 segundos y utiliza 1 recurso.

Figura 15: Diagrama de Flujo “Unir Hombros”

Fuente: Los Autores

Figura 16: Unión de Hombros

Fuente: Los Autores

Operación Unir Hombros

Actividad O

pera

ción

Tra

nsp

orte

Insp

ecció

n

De

mo

ra

Alm

ace

naje

Observaciones

Tomar el cuerpo

Manual

Tomar el primer hombro

Manual

Unir punta con punta del hombro

Manual

Posicionar el cuerpo en la máquina

Manual

Coser en línea recta

Máquina

Tomar el segundo hombro

Manual

Unir punta con punta del hombro

Manual

Ubicar cuerpo en la máquina

Manual

Coser en línea recta

Máquina

Poner en la mesa

Manual

Page 51: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

41

Pegar cuello: La operaria coge de la mesa el cuerpo de la camisa y

estirándolo cose en todo su entorno fijando el cuello en la parte anterior y

posterior. Termina ubicando el cuerpo de la camisa en la mesa al costado de

la mesa. El siguiente es el diagrama de flujo de esta operación; la figura 18

ilustra gráficamente el trabajo. El tiempo promedio de esta operación es de

25 segundos y lo realiza 1 recurso.

Figura 17: Diagrama de Flujo “Pegar Cuello”

Fuente: Los Autores

Figura 18: Pegado de Cuello

Fuente: Los Autores

Asentar o randar cuello: Se toma de la mesa de pegar cuello el cuerpo y

se da una nueva costura sobre la “V” formada en la parte delantera del

cuerpo extendiéndola de hombro a hombro. Finaliza poniendo el cuerpo a un

lado de la mesa. En la figura 19 se observa la operación en un diagrama de

Operación Pegar Cuello

Actividad O

pera

ció

n

Tra

nspo

rte

Inspe

cció

n

De

mo

ra

Alm

acen

aje

Observaciones

Tomar el cuerpo de la mesa

Manual

Tomar la parte del cuello

Manual

Posicionar el cuerpo en la máquina

Manual

Estirar el cuerpo y el cuello teniéndolo doblado

Manual

Coser en la medida que se gira el cuello

Máquina

Ubicar en la mesa

Manual

Page 52: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

42

flujo; la figura 20 ilustra gráficamente el trabajo. El tiempo promedio de esta

operación es de 20 segundos y lo realiza 1 recurso

Figura 19 Diagrama de Flujo “Asentar Cuello”

Fuente: Los Autor

Figura 20: Asentado de Cuello

Fuente: Los Autores

Encintado de hombros: La operaria recibe de la patinadora las marquillas

de trazabilidad y los sesgos de encintar. Toma el cuerpo de la mesa de

randar y lo introduce en el codo de la máquina, toma el extremo del hombro

derecho y con ayuda de la cerradora de codo cose el sesgo sobre las

costuras interiores ubicadas en la unión de los hombros y la unión del cuello

en la parte posterior del cuerpo. Seguido a esto pega la marquilla de

trazabilidad en el lado izquierdo posterior de la camiseta y termina ubicando

Operación Asentar Cuello

Actividad

Opera

ció

n

Tra

nsporte

Inspecció

n

Dem

ora

Alm

acenaje

Observaciones

Tomar el cuerpo de la mesa

Manual

Tomar la costura del hombro

Manual

Posicionar cuerpo en la máquina

Manual

Coser en diagonal formando una V hasta el centro

Máquina

Girar cuerpo

Manual

Coser en diagonal hasta las costura del hombro

Máquina

Colocar en la mesa

Manual

Page 53: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

43

trabajo en el extremo de la mesa. El diagrama de flujo de esta operación se

muestra en la siguiente figura; la figura 22 ilustra gráficamente el trabajo.

Esta operación tiene un tiempo promedio de 20 segundos y utiliza 1

recurso.

Figura 21: Diagrama de Flujo “Encintado de Hombros”

Fuente: Los Autores

Figura 22: Encintado de Hombros

Fuente: Los Autores

Dobladillar mangas: La patinadora toma las mangas del área de corte y las

lleva a la mesa de dobladillar mangas. La operaria toma las mangas, les

hace el dobladillo en la máquina y las deja sobre un lado de la mesa. En la

Operación Encintar Hombros

Actividad

Op

era

ció

n

Tra

nspo

rte

Inspe

cció

n

De

mo

ra

Alm

acen

aje

Observaciones

Tomar la unidad de la mesa

Manual

Introducir cuerpo en el codo de la máquina

Manual

Toma el extremo de un hombro

Manual

Coser en forma de Ω al empezar el segundo hombro

Máquina

Tomar marquilla

Manual

Poner marquilla en segundo hombro

Manual

Coser

Máquina

Ubicar en la mesa

Manual

Page 54: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

44

figura 23 se puede observar la operación detallada en un diagrama de flujo;

la figura 24 ilustra gráficamente el trabajo. Esta operación tiene un tiempo

promedio de 15 segundos y utiliza 1 recurso

Figura 23: Diagrama de Flujo “Dobladillar Mangas”

Fuente: Los Autores

Figura 24: Dobladillo de Mangas

Fuente: Los Autores

Pegar mangas: La operaria recibe las mangas de la patinadora y toma el

cuerpo de la mesa de encintado de hombros. Luego procede a realizar la

costura de la primera manga sobre la sisa y realiza el mismo procedimiento

para la otra manga. Concluye ubicando la camiseta en la parte lateral de la

mesa. Ver figura 25 para el diagrama de flujo de esta operación; la figura 26

ilustra gráficamente el trabajo. Esta operación tiene un tiempo promedio de

40 segundos y utiliza 1 recurso.

Operación Dobladillar mangas

Actividad

Op

era

ció

n

Tra

nspo

rte

Inspe

cció

n

De

mo

ra

Alm

acen

aje

Observaciones

Tomar la manga

Manual

Posicionar en maquina la manga

Manual

Coser manga en línea recta

Máquina

Ubicar en la mesa

Manual

Page 55: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

45

Figura 25: Diagrama de Flujo “Pegar Mangas”

Fuente: Los Autores

Figura 26: Pegado de Mangas

Fuente: Los Autores

Operación Pegar mangas

Actividad

Op

era

ció

n

Tra

nspo

rte

Inspe

cció

n

De

mo

ra

Alm

acen

aje

Observaciones

Tomar el cuerpo

Manual

Posicionar cuerpo en máquina

Manual

Tomar manga

Manual

Voltear manga al derecho

Manual

Ubicar manga sobre el cuerpo en la máquina

Manual

Estirar manga y cuerpo

Manual

Coser en forma de círculo

Máquina

Girar el cuerpo

Manual

Posicionar cuerpo en la máquina

Manual

Tomar manga

Manual

Voltear manga al derecho

Manual

Ubicar manga sobre el cuerpo en la máquina

Manual

Estirar manga y cuerpo

Manual

Coser en forma de circulo

Máquina

Poner en la mesa

Manual

Page 56: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

46

Cerrar lados: La operaria toma el cuerpo de la mesa de pegar mangas para

cerrar los lados cosiendo en línea recta. Al terminar deja el cuerpo sobre la

mesa. La figura 27 ilustra el diagrama de flujo de la operación; la figura 28

ilustra gráficamente el trabajo. El tiempo promedio de esta operación es de

40 segundos. Esta operación tiene un tiempo promedio de 40 segundos y

utiliza 2 recursos.

Figura 27: Diagrama de Flujo “Cerrar Lados”

Fuente: Los Autores

Figura 28: Cierre de Lados

Fuente: Los Autores

Dobladillo de bajos: Se toma de la mesa de cerrado de lados el cuerpo de

la camiseta y se cose el dobladillo de la camisa verificando el empate y

finaliza dejando la prenda sobre la mesa. En la figura 29 se puede observar

el diagrama de flujo de esta operación; la figura 30 ilustra gráficamente el

trabajo. El tiempo promedio de esta operación es de 20 segundos y utiliza 1

recurso.

Operación Cerrar Lados

Actividad O

pera

ció

n

Tra

nspo

rte

Inspe

cció

n

De

mo

ra

Alm

acen

aje

Observaciones

Tomar cuerpo

Manual

Posicionar manga en máquina

Manual Coser en línea recta hasta la parte inferior del cuerpo

Máquina

Ubicar en la mesa

Manual

Page 57: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

47

Figura 29: Diagrama de Flujo “Dobladillo de Bajos”

Fuente: Los Autores

Figura 30: Dobladillo de Bajos

Fuente: Los Autores

Revisión y Corte de Hilos: Se recoge la prenda de la mesa de dobladillos

de bajos, y se ubica en la mesa de pulido. Se revisa el dobladillo de bajos y

se voltea la prenda para cortar hebras sobrantes. Se ubica en el burro donde

se revisan las prendas y las costuras de las operaciones anteriores, además

que no esté rota ni manchada. Se ubica un sticker adhesivo que identifica el

colaborador que la reviso. Se termina dejando la prenda sobre la mesa. Ver

figura 31 para el diagrama de flujo de la operación. Esta operación tiene un

tiempo promedio de 35 segundos y utiliza 1 recurso.

Operación Dobladillo de bajos

Actividad

Opera

ció

n

Tra

nsporte

Inspecció

n

Dem

ora

Alm

acenaje

Observaciones

Tomar prenda

Manual

Posicionar el dobladillo de bajos en la máquina

Manual

Coser

Máquina

Girar la prenda

Manual

Verificar el empate del dobladillo

Manual

Poner en la mesa

Manual

Page 58: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

48

Figura 31: Diagrama de Flujo “Revisión y Corte de Hilos”

Fuente: Los Autores

Transfer: Se recibe el transfer de la patinadora. La ayudante trae el trabajo

de la mesa de revisión y lo lleva hasta la mesa de transfer y de forma

separada, señala la mitad del transfer y de la camiseta como guía para la

ubicación. Hace entrega al colaborador de la máquina de transfer para que

lo adhiera mediante el calor. Por último se deja la camiseta sobre la mesa. A

continuación se ilustra el diagrama de flujo de esta operación en la figura 32.

Esta operación tiene un tiempo promedio de 13 segundos y utiliza 1 recurso.

Operación Revisión de Calidad

Actividad

Op

era

ció

n

Tra

nspo

rte

Insp

ecció

n

De

mo

ra

Alm

acen

aje

Observaciones

Ir a recoger trabajo en la mesa de dobladillos de bajos

Manual

Tomar Prenda

Manual

Llevar camiseta a la mesa de pulido

Manual

Tomar pulidor

Manual

Tomar camiseta

Manual

Revisar el dobladillo de bajos

Manual

Sostener camiseta

Manual

Cortar hebras sobrantes

Manual, pulidor

Sostener camiseta

Manual

Poner camisa en el burro

Manual

Estirar prenda en las costuras

Manual

Revisar dobladillo de mangas

Manual

Sostener camiseta

Manual

Revisar pegada de mangas

Manual

Sostener camiseta

Manual

Revisar tono de la prenda

Manual

Voltear prenda

Manual

Revisar que no esté rota, manchada

Manual

Sostener camiseta

Manual

Pegar sticker con número

Manual

Poner en la mesa

Manual

Page 59: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

49

Figura 32: Diagrama de Flujo “Pegado de Transfer”

Fuente: Los Autores

Auditoria de Calidad: La auditora externa (del cliente) toma la prenda y la

ubica en un burro, revisa el dobladillo de bajos, revisa dobladillo de mangas,

revisa pegada de mangas, verifica tono de la prenda, inspecciona que no

esté rota ni manchada. Pega los puntos dependiendo la calidad de la prenda

y termina dejando la camiseta sobre la mesa. La figura 33 muestra la

operación detallada en un diagrama de flujo. El tiempo promedio de esta

operación es de 130 segundos y utiliza 1 recurso.

Figura 33: Diagrama de Flujo “Auditoria de Calidad”

Fuente: Los Autores

Operación Transfer

Actividad

Op

era

ció

n

Tra

nspo

rte

Inspe

cció

n

De

mo

ra

Alm

acen

aje

Observaciones

Traer trabajo de la mesa revisión a mesa de transfer

Manual

Tomar la prenda

Manual

Ubicar prenda en máquina de transfer

Manual

Tomar transfer

Manual

Ubicar transfer justo en el centro de la prenda

Manual

Presionar botón de máquina de transfer

Máquina

Sacar camiseta de la máquina

Manual

Poner en la mesa

Manual

Operación

Auditoria de Calidad (Auditora externa enviada

por el cliente)

Actividad

Opera

ció

n

Tra

nsporte

Inspecció

n

Dem

ora

Alm

acenaje

Observaciones

Tomar Prenda

Manual

Poner camisa en el burro

Manual

Revisar el dobladillo de bajos

Manual

Revisar dobladillo de mangas

Manual

Revisar pegada de mangas

Manual

Revisar tono de la prenda

Manual

Revisar que no esté rota, manchada

Manual

Pegar puntos de calidad

Manual

Poner en la mesa

Manual

Page 60: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

50

Doblar y empacar camiseta: Se toma la prenda de la mesa de auditoria, se

verifica la orden de producción, se alisa con la mano la prenda, se dobla

boca abajo ubicando el alma de cartón en el centro, se dobla a la mitad

dándole la forma del alma y se verifica talla para luego introducirla en la

bolsa gancho. Se hacen paquete de 10 unidades en bolsas independientes,

se ubican en una caja para el despacho y se sella la caja. Se empacan 5

paquetes de a 10 unidades por cada caja Finaliza ubicando las unidades

empacadas en una caja. El diagrama de flujo de la operación se puede ver

en la figura 34. Esta operación tiene un tiempo promedio de 30 segundos y

utiliza 3 recursos.

Figura 34: Diagrama de Flujo “Doblar y Empacar”

Fuente: Los Autores

Recoger trabajo en mesa de empaque

Manual

Tomar las unidades ya empacadas

Manual

Tomar 10 unidades

Manual

Ponerlas en bolsas

Manual

Llevar a caja

Manual

Sellar caja

Manual

Verificar mercancía

Manual

Sacar mercancía a zona de descargue

Manual

Esperar llegada del camión

Manual

Poner en camión

Manual

Operación Doblar y empacar Camiseta

Actividad

Operación

Transporte

Inspección

Dem

ora

Alm

acenaje

Observaciones

Traer trabajo de la mesa de auditoria

Manual

Tomar camiseta

Manual

Llevar a mesa para doblar

Manual

Verificar OP

Manual

Tomar camisa

Manual

Poner en mesa boca abajo

Manual

Alizar prenda con las manos

Manual

Tomar alma

Manual

Poner alma en la parte superior central de la camiseta

Manual

Tomar la manga y doblar dando forma del alma

Manual

Tomar la otra manga doblar y templar

Manual

Doblar la pestaña de la manga que queda

Manual

Tomar la prenda y doblar a la mitad

Manual

Doblar el pedazo sobrante por entre el cuello

Manual

Llevar a la mesa de empaque

Manual

Verificar talla

Manual

Tomar la bolsa gancho

Manual

Introducirlas en la bolsa

Manual

Poner en caja

Manual

Page 61: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

51

Despachos: Se despacha la mercancía en camiones hacia los clientes.

6.1.2 Descripción de los productos

Los productos que se utilizan para el estudio de este proyecto son la camiseta

interior cuello en “V” y la camiseta interior cuello redondo.

La camiseta interior cuello en “V” es una prenda fabricada con un tipo de tela

Aguila 100% algodón la cual viene en 5 tallas diferentes: S, M, L, XL y XXL. La

figura 35 muestra la ficha técnica del producto donde se identifica el modelo

delantero y de espalda de la camiseta, además de esto se puede observar el tipo

de tela que se utiliza y el cliente.

Figura 35: Ficha Técnica Camiseta Cuello en “V”

Fuente: Agatex S.A.S-2013

Page 62: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

52

La ficha técnica también incluye las especificaciones de las medidas tanto de la

prenda terminada como de los moldes para el corte con sus respectivas

tolerancias para cada una de las tallas, como lo describe la figura 36:

Figura 36: Especificaciones de la Confección Camiseta Cuello en “V”

Fuente: Agatex S.A.S-2013

La camiseta interior cuello redondo cuenta con las mismas características de la

camiseta cuello en “V” respecto a su tipo de tela y las diferentes presentaciones de

tallas en las que viene. En las figuras 37 y 38 se observa la ficha técnica de esta

prenda con los modelos delantero y trasero, y las especificaciones de la

confección con sus respectivas medidas:

Page 63: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

53

Figura 37: Ficha Técnica Camiseta Cuello Redondo

Fuente: Agatex S.A.S-2013

Page 64: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

54

Figura 38: Especificaciones de la Confección Camiseta Cuello Redondo

Fuente: Agatex S.A.S-2013

6.1.3. Descripción de los insumos

Los siguientes son los insumos utilizados en la fabricación de una camiseta ya sea

cuello en “V” o cuello redondo:

Marquilla estampada de trazabilidad: Marquilla que muestra indicaciones

para el manejo de la prenda, el productor y la talla. Esta es hecha en satín

color blanco, impresa en tinta negra y con unas dimensiones de 4 cm de

largo por 2,5 cm de ancho. Se ubica en la parte interna de la prenda hacia

el hombro izquierdo. (Ver figura 39)

Page 65: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

55

Figura 39: Marquilla de Trazabilidad

Fuente: Los Autores

Marquilla Transfer: Marquilla que se adhiere a la prenda mediante calor.

Muestra el logo de la empresa, la talla y el país donde es producida la

prenda. Se ubica en la parte interna de la prenda, en el lado posterior justo

debajo del cuello. (Ver figura 40)

Figura 40: Marquilla Transfer

Fuente: Los Autores

Almas de Cartón 20 x 25: Lámina de cartón que ayuda a la firmeza de la

prenda cuando se dobla. (Ver figura 41)

Page 66: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

56

Figura 41: Alma de Cartón

Fuente: Los Autores

Bolsa Plástica: Bolsa transparente utilizada para empacar paquetes de 10

unidades de la misma talla.

Bolsa Gancho: .Bolsa que incluye en la parte superior un gancho adherido

a la bolsa que permite la exhibición de la camiseta. (Ver figura 42)

Figura 42: Bolsa Gancho

Fuente: Los Autores

Page 67: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

57

6.1.4. Descripción de Máquinas Utilizadas

La siguiente tabla muestra las máquinas utilizadas en la línea de producción las

cuales son industriales, eléctricas y para el funcionamiento de cada una se

necesita un operario. Cada operario en su estación de trabajo cuenta con una

máquina propia para realizar la actividad.

Tabla 3: Máquinas Utilizadas en el Proceso

Fuente: Los Autores

Page 68: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

58

6.1.5. Diagnóstico del proceso por medio del VSM y Simulación en

PROMODEL

6.1.5.1. Simulación en PROMODEL

Con el fin de comprender mejor la parte operacional del proceso de producción,

determinar tiempos, niveles de inventario y la producción total durante un turno,

los autores optaron por realizar una simulación utilizando el software PROMODEL.

La construcción del modelo se realizó bajo la siguiente metodología la cual

representa la más completa y práctica propuesta para la elaboración de sistemas

simulados encontrada dentro de la revisión bibliográfica realizada:

1. Análisis de la Situación: Como ayuda para el diagnóstico de las áreas de

oportunidad de la línea de producción de camisetas interiores de la empresa

Agatex S.A.S de una forma más rápida, económica y completa que permita

alcanzar el objetivo de mejorar su productividad, se decidió elaborar un modelo

simulado del proceso. Adicional a esto se pretende simular nuevos diseños del

proceso que no se encuentran dentro de la operación real del sistema y

determinar sus resultados para asegurar la eficiencia de su implementación.

Este modelo busca determinar la producción total de camisetas diarias, los

niveles de inventario en cada una de las estaciones del proceso, los tiempos

de espera del inventario en proceso y el % de utilización de cada una de las

operaciones.

2. Recolección de Información del Sistema: Para la simulación del proceso se

tuvo en cuenta únicamente el módulo de confección que va desde la operación

de preparación de cuello hasta la revisión y corte de hilos. La información

requerida para construir el modelo de simulación es el número de operarias por

operación, los tiempos de ciclo y el porcentaje de tiempos muertos. Esta

información se detalla a continuación:

Los tiempos muertos que se tienen en cuenta fueron suministrados por la

supervisora de producción de la empresa a partir a estudios de tiempos previos

que se habían realizado.

Page 69: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

59

Tabla 4: Datos de Entrada para la Simulación en PROMODEL

Fuente: Los Autores

Nota: La operación dobladillar mangas no se tiene en cuenta dentro de la

simulación pues esta no depende de ninguna otra operación para funcionar y por

lo tanto es una operación paralela a la operación de encintado de hombros. Esto

quiere decir que su tiempo de ciclo no influye en la producción final puesto que su

tiempo de ciclo es mucho más corto que la operación posterior pegar mangas,

entonces la ésta siempre tendrá disponible las mangas para funcionar.

3. Construcción del Modelo: Para construir el modelo se utilizaron 19

locaciones, una entidad y la definición del proceso. Las locaciones fueron

utilizadas para representar las estaciones de trabajo y las colas donde se

acumula el inventario en proceso. Las locaciones que representan las

estaciones de trabajo se les dio el nombre de la operación correspondiente y

fueron definidas con una capacidad de 1 unidad al tiempo y con la regla de

FIFO (first in firstout) para establecer el orden del servicio. Las locaciones que

representan las colas o el que será el inventario en proceso fueron nombradas

con la palabra “Inventario” más el nombre de la operación donde se acumula la

entidad. Se definieron con capacidad infinita para permitir la acumulación de

productos y con regla FIFO.

En la figura 43 se pueden apreciar todas las locaciones enumeradas que se

listan y describen en la tabla 5 con sus respectivos nombres y tipo de locación:

Operación Número de Operarias

Tiempo de Ciclo (seg)

Tiempos Muertos

Preparación Cuello 1 6 13%

Fijar Cuello 1 6 13%

Unir Hombros 1 20 13%

Pegado Cuello 1 25 20%

Asentado Cuello 1 20 13%

Encintado Hombros 1 20 20%

Pegado Mangas 2 40 13%

Cierre Lados 2 40 13%

Dobladillo Bajos 1 20 13%

Revisión y Corte de Hilos 2 35 13%

Total 13 232

Page 70: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

60

Figura 43: Modelo PROMODEL “Estaciones de Trabajo”

Fuente: Los Autores

Tabla 5: Lista de Locaciones de Simulación PROMODEL Número Locación Nombre Locación Tipo de Locación

1 Preparación Cuello Estación de trabajo

2 Inventario Fijar Cuello Cola

3 Fijar Cuello Estación de trabajo

4 Inventario Unir Hombros Cola

5 Unir Hombros Estación de trabajo

6 Inventario Pegado Cuello Cola

7 Pegado Cuello Estación de trabajo

8 Inventario Asentar Cuello Cola

9 Asentar Cuello Estación de trabajo

10 Inventario Encintado Hombros Cola

11 Encintado Hombros Estación de trabajo

12 Inventario Pegar Mangas Cola

13 Pegar Mangas Estación de trabajo

14 Inventario Cierre Lados Cola

15 Cierre Lados Estación de trabajo

16 Inventario Dobladillo Bajos Cola

17 Dobladillo Bajos Estación de trabajo

18 Inventario Revisión Cola

19 Revisión y Corte de Hilos Estación de trabajo

Fuente: Los Autores

Page 71: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

61

El proceso que se definió para este modelo señala la forma en que se moverá

la entidad o producto dentro del sistema y los tiempo en que ésta entidad estará

dentro cada una de las estaciones mientras se procesa (tiempos de ciclo de las

operaciones). Este proceso se puede observar en la figura 44:

Figura 44: Modelo PROMODEL “Proceso”

Fuente: Los Autores

La entidad definida es aquel artículo o producto dinámico que se moverá a

través del sistema. Por ser un proceso de producción de camisetas se simbolizó

con la imagen de una camiseta cuello en “V”. Ver figura 45.

Figura 45: Modelo PROMODEL “Entidad”

Fuente: Los Autores

Page 72: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

62

4. Verificación del Modelo: Lo que se busca con la verificación es comparar el

modelo conceptual con la representación en el computador de ese modelo.

Para esto los investigadores procedieron a seguir la simulación detalladamente

mientras corría, comprobando que el modelo funcionara acorde a los datos de

entrada que se le habían suministrado y que corriera sin errores:

Figura 46: Modelo PROMODEL “Verificación”

Fuente: Los Autores

La figura 46 muestra la simulación en funcionamiento, como las entidades

(camisetas) corren de forma lógica y ordenada a través del proceso. Además

también se validó que la entidad esperará en cada estación lo establecido, lo

que representa que los tiempos de ciclo son los correctos además que estas se

acumularan en las locaciones diseñadas para los inventarios.

5. Validación del Modelo: La validación busca confirmar que el modelo es una

acertada representación del sistema real. Para esto se compararon los

resultados que arrojó la simulación con datos de la realidad. A continuación se

muestra una tabla con información de la producción mensual de camisetas

interiores cuello en “V”, junto con los días utilizados en dicha producción y el

Page 73: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

63

número de módulos. Con esta información se pudo obtener un promedio de

producción diaria de este tipo de producto:

Tabla 6: Producción diaria Camiseta cuello en “V”

Mes Producción

Camiseta Cuello V Días

utilizados

Número de

Módulos

Producción diaria

Junio 15979 16 1 999

Julio 8058 9 1 895

Agosto 29058 15 2 969

Promedio 954 Fuente: Los Autores

Según los datos anteriores, en promedio la producción diaria en la línea

mencionada es de 954 unidades, que variaron de un mes a otro. La

simulación arrojó un dato muy similar de producción en un turno de 8

horas, lo que representa un día, de 952 unidades producidas.

6. Ejecutar Experimentos: La simulación se corrió durante un tiempo de 8 horas

que representan un turno en la empresa. La figura 47 refleja la información

general de la corrida con su fecha y hora, además del tiempo simulado:

Figura 47: Modelo PROMODEL “Corrida”

Fuente: Los Autores

Page 74: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

64

7. Resultados: Los siguientes son los resultados generados por el simulador

durante la corrida:

La columna “Total Entries” muestra el número de trabajos que realizó la

operaria en cada uno de las operaciones. Por ejemplo, se realizaron 958

encintadas de hombro durante el turno y 1274 uniones de hombros. Ver figura

48:

Figura 48: Modelo PROMODEL “Resultados Total Entries”

Fuente: Los Autores

La columna “Avg Time Per Entity (SEC)” (ver figura 49) muestra el tiempo

promedio que está la entidad (Camiseta) en cada una de las locaciones. Para

las estaciones de trabajo este tiempo equivale al tiempo de ciclo mientras que

para las locaciones que dicen “Inventario” sería el tiempo promedio en que

espera una camiseta para ser procesada en una operación o estación de

trabajo.

Page 75: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

65

Figura 49: Modelo PROMODEL “Resultados Avg Time Per Entity (SEC)”

Fuente: Los Autores

La columna “MaximumContents” (ver figura 50) muestra el máximo de unidades

que se acumularon en inventario en cada estación de trabajo. Para las

locaciones que representan una operación siempre será 1 porque solo pueden

procesar una camiseta a la vez. Para las otras locaciones que dicen “Inventario”

sí varia ya que muestra el máximo de unidades que llegaron a estar

acumuladas en espera a entrar a la operación.

Page 76: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

66

Figura 50: Modelo PROMODEL “Resultados MaximumContents”

Fuente: Los Autores

El % de utilización es la proporción de tiempo que estuvo ocupada la estación

de trabajo durante el turno. Ver figura 51:

Figura 51: Modelo PROMODEL “Resultados % Utilization”

Fuente: Los Autores

Page 77: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

67

En la figura 52 se evidencia el número total de camisetas que salieron del sistema,

es decir, el número total que se procesaron. Para este caso fue 952 unidades:

Figura 52: Modelo PROMODEL “Resultados EntityActivity”

Fuente: Los Autores

8. Análisis de resultados: La siguiente información es la que se generó como

resultado de la simulación y la que se pretendía determinar para complementar

el diagnóstico de la línea de producción en estudio:

Producción total diaria: 952 unidades

Niveles de inventario en proceso: Se detectó inventario acumulado en 2

de las estaciones de todo el sistema. Estas dos estaciones u operaciones

que representan los cuellos de botella del proceso son:

Tabla 7: Operaciones con mayor acumulación de Inventario en Proceso

Operación Máximo de

unidades en espera

Tiempo espera promedio inventario

acumulado (min)

Unir Hombros 2839 165,6

Pegado Cuello 314 59,1 Fuente: Los Autores

% Utilización de cada operación: La tabla 8 muestra cada una de las

operaciones que hacen parte del módulo de confección y que por

consiguiente fueron simuladas con sus respectivos porcentajes de

utilización.

Page 78: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

68

Tabla 8: Porcentaje de Utilización de las estaciones de Trabajo

Operación % Utilización

Preparar Cuello 96,86%

Fijar Cuello 96,83%

Unir Hombros 99,95%

Pegar Cuello 99,87%

Asentar Cuello 75,18%

Encintar Hombros 79,75%

Pegar Mangas 75,02%

Cerrar Lados 74,90%

Dobladillar Bajos 74,81%

Revisar y Cortar Hilos 65,39% Fuente: Los Autores

Es importante comentar que para la organización dentro de su meta está la de

manufacturar 1600 unidades por día. La figura 53 muestra la brecha que hay entre

el estado actual de producción y el ideal que quiere la empresa.

Figura 53: Producción Esperada vs Producción Real

Fuente: Los Autores

Page 79: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

69

6.1.5.2. Mapa de Cadena de Valor

El objetivo de los investigadores con este proyecto se centra en el mejoramiento

de la productividad, buscando alcanzar la excelencia a través de la eliminación de

desperdicios y en general de todo consumo innecesario de recursos. La

metodología Lean Manufacturing cuenta con una poderosa herramienta que

permite diagramar de manera sencilla y clara el flujo de materiales e información

dentro del proceso de producción, para así identificar las áreas de oportunidad,

dicha herramienta se conoce como “Mapa de Cadena de valor (VSM por sus

siglas en inglés)”, de esta manera es esencial el uso del VSM como instrumento

fundamental para el logro del objetivo propuesto.

En un proceso de producción la atención se centra en torno al producto, para

obtener un resultado final es necesaria la trasformación de los materiales hasta

convertirlos en un producto terminado.

En este contexto, el principio fundamental en una producción orientada a la

metodología Lean Manufacturing, es identificar el flujo de valor para cada

producto, que en otras palabras consiste en el análisis de las actividades dentro

del proceso productivo, donde su objetivo primordial es incorporar solo las

acciones que agregan valor.

El mapa de cadena de valor muestra una representación gráfica de cómo se

encuentra la empresa actualmente, así como también hacia donde se quiere

llegar; ilustrando la cadena a través de la incorporación de los clientes, suplidores

y el proceso de producción, se puede mencionar que si se desea aumentar la

productividad, esta herramienta muestra donde existen inventarios,

sobreproducción, tiempos de espera, transporte, movimientos, fallas de calidad y

reprocesamientos, los cuales son desperdicios o mudas que impactan

directamente los procesos y las operaciones dentro de la organización.

Numerosas compañías han implementado la metodología Lean Manufacturing sin

tener en cuenta toda la cadena de valor para sus productos, esta aplicación puede

provocar buenos resultados pero no eficientes. Teniendo en cuenta lo anterior esta

etapa del proyecto, se enfoca en presentar, explicar y aplicar la herramienta del

mapa de la cadena de valor para alcanzar mejoras reales dentro la línea de

producción de camisetas interior.

Page 80: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

70

Para iniciar con la implementación del mapa de cadena de valor debemos

guiarnos por los pasos que se ilustran en la figura 54.

Figura 54: Pasos para la implementación del VSM

Fuente: ROTHER, Mike y SHOOK, John. (1999). Observar para crear valor: Cartografía de la

cadena de valor para agregar valor y eliminar “muda”. The Lean Enterprise Institute. Brooklin,

Massachusetts, USA.

1. Selección de la familia de productos a analizar

Si se pretende plasmar el mapeo en todas las diferentes familias de productos que

existen en la empresa resultaría muy complejo y se correría el riesgo de

desarrollarse de una manera ineficiente; por eso es necesario focalizar la

ilustración del mapa en una única familia de productos.

Una familia es el conjunto de productos que comparten actividades o pasos

similares en el proceso, equipos y herramientas que utilizan los mismos recursos.

Encontrar a una familia de productos puede llegar a ser una tarea complicada, por

esta razón se optó por elaborar una tabla con las diferentes camisetas y sus

respectivas operaciones, con el fin de encontrar similitudes para posteriormente

asociarlas.

Page 81: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

71

Tabla 9: Operaciones Idénticas en las referencias de la Línea de Camisetas Interiores

Línea de Camisetas Interiores

Identificación de Operaciones idénticas

Operación Camiseta

Cuello en "V" Camiseta

Cuello Redondo Camiseta Esqueleto

Recepción y corte de tela x x x

Preparar Cuello x x

Fijar Cuello x x

Unir hombros x x

Pegar Cuello x x

Asentar Cuello x x

Encintar Hombros x x

Dobladillar Mangas x x

Pegar Mangas x x

Cerrar Lados x x x

Dobladillar Bajos x x x

Revisación y Corte Hilos x x x

Pegar Transfer x x x

Auditoria de Calidad x x x

Doblado y Empaque x x x

Refinar sisa x

Sesgar sisa x

Unir Primero Hombro x

Sesgar cuello x

Unir Segundo Hombro x Fuente: Los Autores

Para determinar el área de análisis se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

De acuerdo a los datos de demanda la línea de camisetas interiores cuello

redondo manga corta y cuello en “V” manga corta, representan entre el 28% y el

50% del total de la producción de la empresa (Ver anexo 1 producción meses

junio, julio y agosto del 2013) y también el mayor porcentaje de los ingresos de la

misma. Se puede observar claramente que el área que presentaría mayores

beneficios es esta línea, teniendo en cuenta que sus operaciones son las mismas

y su participación es la más alta.

Con el resultado de la tabla 9 se concluye que la familia cuello redondo y cuello en

“V” es la ideal para el desarrollo de este proyecto, lo cual nos impulsa a

Page 82: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

72

determinar que dicha línea es la base central para empezar con la mejora y

eliminación de desperdicios.

2. Mapa del estado actual

El mapa del estado actual nos ilustra los procesos como actualmente funcionan,

esto es muy importante porque permite entender las necesidades y conocer donde

se encuentran las oportunidades de mejora.

Con la familia de productos plenamente identificada, se inició a trabajar con la

construcción del estado actual, siguiendo de manera detallada la metodología

propuesta en la sección 4.4.4 del Marco Teórico del presente trabajo donde se

habla del “ValueStreamMapping”

Luego se haber seguido cuidadosamente las indicaciones anteriores, se elaboró el

VSM para la manufactura de las camisetas interiores cuello en “V” y cuello

redondo de la empresa Agatex S.A.S. La figura 55 muestra el Mapa de Cadena de

Valor de los productos mencionados anteriormente como resultado de la ejecución

de cada uno de los pasos descritos en la sección 6.1.1 Descripción del proceso.

Page 83: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

73

Figura 55: Mapa de Cadena de Valor del Proceso de Producción de Camisetas Interiores (Cuello en “V” y Cuello Redondo para la empresa Agatex S.A)

Fuente: Los Autores

Page 84: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

74

6.1.6. Identificación de Desperdicios y Áreas de Oportunidad

La figura 56 ilustra el VSM con cada una de las áreas de oportunidad identificadas gracias a la elaboración y

ejecución de la Simulación adicional al Mapa de Cadena de Valor del Proceso:

Figura 56: Mapa de Cadena de Valor con Áreas de Oportunidad Identificadas

Fuente: Los Autores

Page 85: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

75

Estas áreas de oportunidad fueron listadas y detalladas en la siguiente tabla para

mostrar las estaciones de trabajo que los investigadores buscan atacar

asociándolas con los desperdicios o actividades que no agregan valor:

Tabla 10: Áreas de Oportunidad Identificadas en el proceso

Área de Oportunidad Tipo de

Desperdicio

Área o Estación de Trabajo donde se

observa Consecuencia

Alto inventario en proceso en la operación.

Esperas Unión de Hombros Ineficiencia en la línea, Impide el flujo continuo, Incumplimiento de la meta

de producción Inventarios Pegado de Cuello

Falta de Balanceo de la Línea

Esperas

Todas las operaciones

Ineficiencia en la línea, impide el flujo continuo, Incumplimiento de la meta

de producción Inventarios

Demoras en tiempos de alistamiento.

Esperas Todas las operaciones Ineficiencia en la línea, Incumplimiento de la meta

de producción

Paros de producción por daños en las máquinas.

Esperas

Todas las operaciones

Ineficiencia en la línea, Incumplimiento de la meta

de producción, Defectos en las prendas

Defectos

Inventarios

Reprocesos por productos no conformes en la auditoria del cliente.

Transporte Pegado de Cuello Ineficiencia en la línea, Incumplimiento de la meta

de producción, Defectos en las prendas

Defectos Encintado de Hombros

Inventarios

Desorden en los puestos de trabajo

Movimientos

Todas las operaciones Reprocesos, Defectos en las prendas, Ineficiencia de las operarias

Defectos

Inventarios

Esperas por insumos y suministros que paran las operaciones.

Esperas Todas las operaciones

Incumplimiento de la meta de producción,

Ineficiencia de la línea Inventarios

Transporte de materiales e insumos de la bodega y el área de corte al módulo de confección

Esperas Bodega de Insumos Paros en el módulo de confección,

Ineficiencia en la línea, Incumplimiento de la meta

de producción

Transporte Área de Corte

Inventarios Todas las operaciones

Pérdida de tiempo en la búsqueda de insumos dentro de la bodega

Esperas

Bodega de Insumos

Paros en el módulo de confección,

Ineficiencia en la línea, Incumplimiento de la meta

de producción

Movimientos

No hay información real, a tiempo y oportuna sobre la producción

Sobreproducción Todas las operaciones

Bajo rendimiento de las operarias,

Sobreproducción Inventarios

Desabastecimiento de insumos y suministros en la bodega

Esperas

Bodega de Insumos

Paros en el módulo de confección,

Ineficiencia en la línea, Incumplimiento de la meta

de producción

Inventarios

Fuente: Los Autores

Page 86: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

76

Luego de tener claridad sobre las áreas de oportunidad presentes en el proceso,

el lugar donde se evidencian y el tipo de desperdicio al cual están asociadas, fue

necesario realizar una priorización con el fin de conocer cuál de estos problemas

son los que mayor impacto tienen sobre el proceso. Para esto se evaluó cada área

de oportunidad con un número de prioridad de riesgo (NPR) a través de los

índices de severidad, ocurrencia y detección como se aprecia en la tabla 11:

Los índices de severidad, ocurrencia y detección fueron adaptados utilizando la

metodología AMEF. El número de prioridad de riesgo se calcula de la

multiplicación de los índices de severidad, ocurrencia y detección.

Tabla 11: Priorización de las Áreas de Oportunidad

1 2 3 1*2*3

Área de Oportunidad Severidad Ocurrencia Detección NPR

Alto inventario en proceso en la operación “Unión de Hombros” y "Pegado de Cuello"

10 10 10 1000

Falta de Balanceo de la Línea 8 10 10 800

Desorden en los puestos de trabajo 8 9 10 720

Pérdida de tiempo en la búsqueda de insumos dentro de la bodega

7 10 9 630

Transporte de materiales e insumos de la bodega y el área de corta al módulo de confección

6 10 9 540

No hay información real, a tiempo y oportuna sobre la producción

6 10 9 540

Desabastecimiento de insumos y suministros en la bodega

9 8 7 504

Demoras en tiempos de alistamiento. 5 9 10 450

Reprocesos por productos no conformes en la auditoria del cliente.

6 8 7 336

Paros de producción por daños en las máquinas. 8 6 6 288

Esperas por insumos y suministros que paran las operaciones.

5 7 7 245

Fuente: Los Autores

La calificación de las áreas de oportunidad se realizó bajo una escala de 1 a 10

para cada índice (Severidad, Ocurrencia y Detección) de acuerdo de los criterios

establecidos que se pueden ver en el anexo 3 y fueron determinados por los

autores de este proyecto.

Page 87: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

77

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS LEAN A UTILIZAR

Para la identificación de las herramientas más adecuadas a utilizar como

propuestas de mejora en este proyecto, los autores se enfocaron en las áreas de

oportunidad que más impacto tienen sobre el proceso. Para esto se decidió

realizar un Diagrama de Pareto con el fin de establecer cuáles son estas áreas de

oportunidad.

Para la construcción del diagrama de Pareto se tuvo en cuenta el número de

prioridad de riesgo (NPR) que se le había dado a cada área de oportunidad en la

tabla 10, el % de participación que tuvo cada NRP dentro del total y el % acumulad

del total. Además de esto, se enumeraron las áreas de oportunidad para facilitar

su identificación en la gráfica (ver tabla 12). El Diagrama de Pareto se puede

evidenciar en la figura 57:

Tabla 12: % Total y Acumulado del índice NPR de las Áreas de Oportunidad

# Área de Oportunidad NPR % Total %

Acumulado del Total

1 Alto inventario en proceso en la operación “Unión de Hombros” y "Pegado de Cuello"

1000 17% 17%

2 Falta de Balanceo de la Línea 800 13% 30%

3 Desorden en los puestos de trabajo 720 12% 42%

4 Pérdida de tiempo en la búsqueda de insumos dentro de la bodega

630 10% 52%

5 Transporte de materiales e insumos de la bodega y el área de corta al módulo de confección

540 9% 61%

6 No hay información real, a tiempo y oportuna sobre la producción

540 9% 70%

7 Desabastecimiento de insumos y suministros en la bodega

504 8% 78%

8 Demoras en tiempos de alistamiento. 450 7% 86%

9 Reprocesos por productos no conformes en la auditoria del cliente.

336 6% 91%

10 Paros de producción por daños en las máquinas. 288 5% 96%

11 Esperas por insumos y suministros que paran las operaciones.

245 4% 100%

Total 6053 100% --

Fuente: Los Autores

Page 88: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

78

Figura 57: Diagrama de Pareto de Áreas de Oportunidad

Fuente: Los Autores

Según muestra el diagrama de Pareto, el 80% del total del impacto se encuentra

en las 7 primeras áreas de oportunidad, por lo tanto serán en estas donde se

centrarán las propuestas de mejora. La tabla 13 muestra estas áreas de

oportunidad con sus respectivos desperdicios a los cuales fueron asociados.

A través de asociación de los desperdicios y las áreas de oportunidad, y teniendo

en cuenta el anexo 4 que nos muestra la relación que tiene cada una de las

herramientas Lean para atacar cada uno de los desperdicios, los investigadores

establecieron las herramientas más prácticas e idóneas aplicables a las áreas de

oportunidad y los defectos identificados, y se pueden apreciar en la siguiente

tabla:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NPR

% Acumulado del Total

Page 89: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

79

Tabla 13: Herramientas a Utilizar para atacar cada Área de Oportunidad

Área de Oportunidad Tipo de

Desperdicio Herramientas

a Utilizar

1 Alto inventario en proceso en la operación “Unión de Hombros” y "Pegado de Cuello"

Esperas Flujo Continuo, Takt Time,

Kaizen Inventarios

2 Falta de Balanceo de la Línea Esperas Flujo Continuo,

Takt Time, Kaizen Inventarios

3 Desorden en los puestos de trabajo

Movimientos 5'S, Kaizen, Controles Visuales

Defectos

Inventarios

4 Pérdida de tiempo en la búsqueda de insumos dentro de la bodega

Esperas 5'S, Kaizen, Controles Visuales Movimientos

5 Transporte de materiales e insumos y de la bodega y el área de corta al módulo de confección

Esperas

Kaizen, Kanban Transporte

Inventarios

6 No hay información real, a tiempo y oportuna sobre la producción

Sobreproducción Kanban, Kaizen

Inventarios

7 Desabastecimiento de insumos y suministros en la bodega

Esperas 5’S, Kaizen, Kanban,

Controles Visuales

Inventarios

Fuente: Los Autores

En resumen, las herramientas que se recomiendan para su futura implementación

son: 5’S, Kaizen, Controles Visuales, y Flujo Continuo, Takt Time y Kanban a

través de la construcción del Estado Futuro del VSM.

Page 90: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

80

6.3. PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROCESO DE CAMISETAS

INTERIORES A TRAVÉS DE LAS HERRAMIENTAS LEAN

Los propuestas de mejora planteadas por los investigadores que van encaminadas

a atacar las áreas de oportunidad establecidas en la sección anterior, se pueden

apreciar en el Estado Futuro o Estado Ideal del VSM diseñado por los mismos. A

continuación se describen dichas propuestas para cada una de las 7 áreas de

oportunidad descritas previamente:

1. Alto inventario en proceso en las operaciones “Unión de Hombros”-

“Pegado de Cuello” y Balanceo de la Línea de Producción en el Módulo

de Confección:

Para mejorar el alto inventario en estas estaciones y la falta de balanceo de la

línea es necesario recurrir al Takt Time o Ciclo de producción. Este se calcula

con el objetivo de sincronizar el ritmo de producción con el volumen de ventas:

Para nuestro caso donde el tiempo de trabajo disponible es de 8 horas, es decir,

28800 segundos, y la demanda sería la cantidad esperada a producir, 1600

unidades por turno, nuestro ciclo de producción sería:

Lo anterior significa que para cumplir con la demanda, cada pieza debe de ser

producida en un tiempo igual a 18 segundos, siendo este, el ritmo al que se debe

de producir. Actualmente el 66.6% de las estaciones operan por encima del

requerido, lo que impide cumplir con la demanda establecida por la gerencia de la

compañía. A continuación se muestra la gráfica de Ciclo de producción del

proceso como se encuentra la empresa hoy en día:

Page 91: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

81

Figura 58: Gráfica de tiempos de Ciclo (Estado actual) Vs. Takt Time

Fuente: Los Autores

Para contrarrestar esto y lograr un flujo continuo dentro del módulo de confección

los investigadores proponen balancear el flujo a través de la integración de

algunas operaciones, en especial aquellas que tienen tiempos de ciclo muy cortos

con aquellas que tiene tiempos de ciclos más prolongados.

Para esta integración se tuvieron en cuenta principalmente dos criterios; primero

que las operaciones a integrar manejen las mismas máquinas en sus operaciones

y que estas operaciones sean consecutivas en el proceso de producción.

A continuación se detalla la propuesta de integración de las operaciones, la

sumatoria de los tiempos de ciclo, los recursos humanos con lo que cuenta

actualmente cada estación y se hace un contraste con la nueva propuesta,

evaluando el nuevo tiempo de ciclo y los recursos que se necesitarían:

Takt Time

Page 92: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

82

Nueva Estación A, antes operaciones “Preparación cuello y Fijado cuello:

Nótese que al unificar las dos primeras operaciones (preparación de cuello y fijado

de cuello) el tiempo de ciclo de esta nueva estación de trabajo es de 12 segundos,

por lo tanto para alcanzar el ciclo de producción se necesitaría 1 recurso

(operarios). Anteriormente en cada operación de estas 2 mencionadas había un

operario, es decir, 2 en total. Ahora se necesitan solo 1 operario quedando uno

subutilizado que puede ser transferido a otra estación de trabajo. Esto se puede

apreciar en la tabla 14:

Tabla 14: Tiempos de Ciclo de Recursos de la Nueva Estación A

Operación Recursos T/C Suma de los T/C

Suma de los Recursos

Nuevo T/C

Nuevos Recursos

Preparación Cuello 1 6 12 2 18 1

Fijado Cuello 1 6

Fuente: Los Autores

Nueva Estación B, antes operaciones “Unión Hombro y Pegado Cuello”:

La segunda estación de trabajo quedaría conformada por las operaciones Unión

de Hombros y Pegado de Cuello. El tiempo de ciclo de esta nueva estación sería

de 45 segundos y para alcanzar el Takt time serían necesarios 2,5 operarios, es

decir 3 en total. Anteriormente cada operación de estas contaba con un operario y

se podría hacer uso del operario sobrante de la anterior estación de trabajo para

nivelar la operación con el Takt time en esta operación. Lo anterior se puede

apreciar en la tabla 15:

Tabla 15: Tiempos de Ciclo de Recursos de la Nueva Estación B

Operación Recursos T/C Suma de los T/C

Suma de los Recursos

Nuevo T/C

Nuevos Recursos

Unión Hombros 1 20 45 1 18 3

Pegado Cuello 1 25

Fuente: Los Autores

Page 93: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

83

Las otras operaciones quedan trabajando como lo venían haciendo anteriormente.

Estos cambios se pueden apreciar en la figura 61 del Estado Futuro del Mapa de

Cadena de Valor.

El balance del flujo de la línea de producción con la propuesta integración de

algunas operaciones se ilustra en la figura 59:

Nota: Es importante aclarar que estas operaciones son de tipo modular y no se

limitan a un espacio físico determinado si no que se pueden instalar y desinstalar

dependiendo a las necesidades de la empresa; esto facilita enormemente la

integración.

Figura 59: Balance del Flujo de la Línea a través de Integración de Operaciones

Fuente: Los Autores

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

EstaciónA

EstaciónB

AsentadoCuello

EncintadoHombros

DobladilloMangas

PegadoMangas

CierreLados

DobladilloBajos

Tie

mp

o d

e C

iclo

(seg

)

Takt Time

Pre

pa

rar

Cue

llo

Fija

r C

ue

llo

Unir

Hom

bro

s

Pe

ga

r C

uello

Page 94: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

84

2. Desorden en los puestos de trabajo y pérdida de tiempo en la búsqueda

de insumos dentro de la bodega de almacenamiento:

Estas áreas de oportunidad son vitales atacarlas debido a que son las causantes

de problemas como defectos en las prendas, demoras en la operación, ineficiencia

de las operarias, paros en la línea, entre otros. Para esto, los investigadores han

propuesto la implementación de la herramientas 5’S, Controles Visuales y Kaizen

como solución.

En los anexos 6 y 7 se pueden ver los manuales de implementación de estas

herramientas que serán suministrados a la compañía y servirán como hoja de ruta

para una futura implementación.

3. Transporte de materiales e insumos de la bodega de almacenamiento y el

área de corte al módulo de confección:

Para disminuir el transporte de materiales e insumos hacia el módulo de

confección y facilitar el control de los mismos con el fin de evitar esperas y paros

en el proceso, se propone establecer un “supermercado” dentro del módulo de

confección que conecte la bodega de almacenamiento de insumos y el área de

corte. El concepto de supermercado se refiere a un inventario pequeño que está

disponible siempre para cuando las operarias del módulo lo necesiten e

inmediatamente genera una tarjeta de reposición de lo tomado del supermercado.

La siguiente figura muestra gráficamente la implementación del supermercado:

Page 95: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

85

Figura: 60 Sistema de Supermercado para Hilos y Tela

Fuente: Los Autores

La idea con el supermercado es que cada que las operarias de módulo de

confección necesiten de hilos, el cual es el insumo más utilizado, o tela para

producir, tomen lo necesario de allí sin que tengan que esperar a que la

patinadora se dirija hacia la bodega de insumos o hacia el área de corte. Una vez

tomado lo que se requiera del supermercado se genera una tarjeta Kanban de que

se retiraron elementos del supermercado e inmediatamente otra tarjeta Kanban

que indicara que se debe reponer de la bodega de insumos o del área de corte lo

que se sacó del supermercado.

Page 96: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

86

4. Desabastecimiento de insumos en la bodega y falta de información real y

a tiempo sobre la producción en curso:

Para el desabastecimiento de insumos dentro de la bodega, la aplicación de la

herramienta de Controles Visuales junto con 5’S es la alternativa más acertada

para mejorar este punto. (Ver anexo 6 manuales de implementación de 5’S y

Controles Visuales). Pare reforzar la mejora, dentro del estado futuro del VSM del

proceso se propone crear una estación Kanban dentro de la bodega de insumos

con el fin de que cada que haya retiro de materiales se envíen una tarjeta Kanban

al Departamento de Control de Producción para que este pueda hacer pedido de

insumos (hilos) en función del consumo real. La figura 61 ilustra esta propuesta:

Figura 61: Puesto Kanban en la Bodega de Almacenamiento de Insumos

Fuente: Los Autores

La falta de información real y a tiempo sobre la producción puede ser solucionada

con la implementación de un tablero Kanban dentro del módulo de confección y

con estrategias de Kaizen (ver anexo 7 para el manual de implementación de

Kaizen).

Page 97: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

87

Todas las mejoras antes mencionadas en esta sección pueden ser apreciadas en

el Estado Futuro del VSM del proceso que se ilustra en la figura 62.

Page 98: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

88

Figura 62: Estado Futuro Mapa de Cadena de Valor

Fuente: Los Autores

Page 99: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

89

7. RESULTADOS DE LAS MEJORAS

Con las mejoras propuestas se corrió de nuevo la simulación para pronosticar el

estado futuro de la línea de producción de camisetas interiores de la empresa. A

continuación se presentan los resultados:

Tabla 16: Resultados de las Mejoras Propuestas

Actualmente Con Mejoras

Producción diaria 952 1409

Número Estaciones 15 13

Número Operarios 19 19

Lead Time (min) 13,6 1,76

Tiempos muertos 13% 5%

Fuente: Los Autores

A través de la propuesta de mejora del balanceo de línea se espera disminuir los

inventarios en proceso de camisetas contribuyendo al flujo continuo y de esta

manera mejorar la productividad de la línea. Adicional a esto, por medio de la

propuesta de implementación de herramientas como 5’s, Controles Visuales y

Kaizen se propone reducir los tiempos muertos con el objetivo único de aumentar

la producción.

Se espera que la productividad de la línea aumente un 48% (de 952 unidades

diarias a 1409 unidades diarias), reduciendo el número de estaciones en 2

unidades, los tiempos muertos en un 8% sin necesidad de aumentar el personal

operativo de esta línea de producción. Estas mejoras le traerían ingresos a la

empresa por $15.446.600 mensuales. Los resultados de la simulación se pueden

ver en el anexo 5.

Page 100: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

90

8. CONCLUSIONES

La aplicación de herramientas Lean Manufacturing son vitales para la mejora de

las operaciones de las PYMES, especialmente del sector manufacturero, ya que

contribuye al mejoramiento de los procesos eliminando las actividades que no

generan valor trayendo como consecuencia mayor satisfacción al cliente e incluso

ahorros financieros sin realizar grandes inversiones.

Es indispensable realizar un buen diagnóstico previo antes de proponer la

implementación cualquier herramienta Lean, lo que permite ahorrar esfuerzos en

propuestas que no tengan gran impacto y por el contrario dedicar estos esfuerzos

a las propuestas que sí tendrán un gran impacto dentro de la compañía.

La construcción de un modelo simulado del sistema de producción y la elaboración

del mapa de cadena de valor del proceso, son una combinación bastante efectiva

a la hora de realizar el diagnóstico para encontrar las áreas de oportunidad que se

encuentran inmersas en algún proceso.

El compromiso y la motivación a nivel gerencial es muy importante para el éxito de

la implementación de las herramientas de Lean, ya que ellos son los encargados

de dirigir la organización e imponer metas y objetivos, además de aportar los

recursos que sean necesarios.

Cuando se genera una perspectiva general del proceso de producción se logra

identificar infinidad de oportunidades para el mejoramiento. Cambiar la distribución

de los módulos genera una mayor eficiencia en el flujo de materiales, ayuda al

mejoramiento del ambiente de trabajo y además permite una operación más

rentable, de forma más concreta se podría señalar que lo que puede llegar a

conseguir Agatex S.A. es una disminución considerable en la congestión de

productos que se encuentran en proceso, se puede llegar a suprimir áreas

ocupadas innecesariamente, reducir el lead time y aumentar la calidad de las

camisetas, además adquirir una mayor y mejor utilización de los recursos objetivo

fundamental de la filosofía Lean.

Con la implementación de las herramientas con que cuenta la filosofía Lean

Manufacturing, Agatex SA puede ponerse al nivel competitivo de empresas que

cuentan con una mayor capacidad de producción, logrando de esta manera poder

atender una mayor demanda y recibiendo más utilidad por su operación.

Page 101: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

91

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la empresa implemente las herramientas de Lean

Manufacturing propuestas por los investigadores de este proyecto para atacar las

áreas de oportunidad encontradas.

Es recomendable que la gerencia se apropie de las actividades de implementación

con el fin de motivar al resto del personal para asegurar un éxito en la aplicación

de estas herramientas.

Se recomienda tener en cuenta al personal e incentivarlo para que su colaboración

sea beneficiosa para la compañía.

Es necesario que la filosofía de Lean Manufacturing se extienda a lo largo de toda

la empresa y se vuelva parte del día a día de las labores con el fin de promover

una mejora continua

Es recomendable que el día de la Gran Limpieza se realice por lo menos una vez

al año.

Es necesario que la compañía tenga muy en cuenta la capacitación del personal a

la hora de la implementación de las herramientas Lean propuestas.

Se recomienda que se consiga una persona externa a la empresa, experta en

temas de Lean Manufacturing para que les muestre las bondades de esta filosofía

desde varios puntos de vista tanto a al Gerencia como a los empleados.

Es de vital importancia suministrar las herramientas necesarias y capacitación

constante al personal involucrado, para que de ésta manera adquieran

empoderamiento, responsabilidades y compromiso con su empresa.

Page 102: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

92

10. BIBLIOGRAFIA

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GUTIERREZ, Steven. Aplicación Lean Manufacturing en la Industria

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Page 105: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

95

11. ANEXOS

Anexo 1: Producción meses Junio, Julio y agosto del 2013

Mes Cuello

Redondo Cuello en

V

Total Línea camisetas interiores

Producción Total

% Participación

Junio 8896 15979 24875 79329 31%

Julio 13258 8058 21316 82886 26%

Agosto 0 29058 29058 112433 26%

Promedio 28%

Fuente: Investigadores

La tabla anterior muestra la producción total de la empresa y la producción de

la línea de camisetas interiores de los últimos 3 meses (junio, julio y agosto del

2013). En promedio, la participación de esta línea de producción la cual es la

líder de la empresa fue del 28%, pero que tener en cuenta que existe una

variación en el total de la producción con respecto al resto de año debido a la

producción de disfraces y ropa para niños para la temporada de Octubre. De

acuerdo por la gerencia la línea de camisetas interiores representa alrededor

del 50% de la producción de la empresa.

Anexo 2: Demanda dejada de atender

Empresa Unidades

Solicitadas Semanales

Unidades Solicitadas Mensuales

Costo unitario promedio

Total ingresos

mensuales

Empresa X 1000 4000 $ 1.200 $ 4.800.000

Empresa Y 5000 20000 $ 1.200 $ 24.000.000

Empresa Z 2000 8000 $ 1.200 $ 9.600.000

Total 8000 32000 $ 38.400.000

Fuente: Investigadores

La tabla anterior representa la demanda dejada de atender y fue suministrada

por la asistente comercial de la empresa de llamadas de empresas que han

solicitado el servicio de maquila en Agatex para la línea de camisetas

interiores. Esta información es una estimación de acuerdo al diálogo entre la

asistente comercial de Agatex y las empresas que han solicitado el servicio y

se les ha debido de rechazar la oferta de negocio.

Page 106: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

96

Anexo 3: Criterio de Severidad, Ocurrencia y Detección

Severidad

RANGO CATEGORIA CRITERIO

10 Efecto Muy critico Perturbación muy crítica del módulo de producción que genera una reducción mayor del flujo continuo del producto. Reducción de productividad entre 51% y 60%

9 Efecto Critico Producción severamente afectada con porcentaje alto de improductividad. Reducción de productividad entre 41% y 50%

8 Efecto Muy Alto Perturbación muy alta en la línea de producción que genera fallos en la producción y paradas innecesarias. Reducción de productividad entre 31% y 40%

7 Efecto Alto Interrupción mayor en la producción generando pérdida de tiempo y productividad considerables. Reducción de la productividad entre 21% y 30%

6 Efecto Moderado Interrupción moderada de la línea de producción, generando reducción media de la productividad. Reducción de productividad entre 16% y 20%

5 Efecto Bajo Perturbación media del módulo de producción que genera una baja reducción de la productividad. Reducción de productividad entre 11% y 15%

4 Efecto Muy Bajo Efecto Menor en el rendimiento de la línea de producción, generando reprocesos para el final del turno. Reducción de productividad entre 6% y 10%

3 Efecto Menor Interrupción menor en el módulo de producción, operario o equipo generando un reproceso leve en la misma estación. Reducción de la productividad entre 3% y 5%

2 Efecto Mínimo Interrupción muy leve de la línea de producción, operario o equipo. Reducción de la productividad entre 0% y 2%

1 Sin Efecto Ningún efecto

Fuente: Los Autores

Ocurrencia

RANGO CATEGORIA CRITERIO

10 Efecto Muy critico Siempre ocurre

9 Efecto Critico Ocurre casi siempre

8 Efecto Muy Alto Muy alta probabilidad de que ocurra

7 Efecto Alto Ocurre de manera repetitiva

6 Efecto Moderado Ocurre con una frecuencia moderada

5 Efecto Bajo Ocurre ocasionalmente

4 Efecto Muy Bajo Muy baja probabilidad de que ocurra

3 Efecto Menor Muy pocas veces ocurre

2 Efecto mínimo Probabilidad de ocurrencia muy remota

1 Sin Efecto Nunca ha ocurrido

Fuente: Los Autores

Page 107: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

97

Detección

RANGO CATEGORIA CRITERIO

10 Efecto Muy critico No hay controles disponibles que eviten detectar y controlar el desperdicio

9 Efecto Critico Muy pocas ocasiones se controla el desperdicio

8 Efecto Muy Alto Muy remota probabilidad de que se controle el desperdicio

7 Efecto Alto Remota probabilidad de que se controle el desperdicio

6 Efecto Moderado Ocasionalmente se detecta y controla el desperdicio

5 Efecto Bajo probabilidad moderada de detectar y evitar el desperdicio

4 Efecto Muy Bajo Alta probabilidad de detectar y controlar el desperdicio

3 Efecto Menor Muy alta probabilidad de detectar y controlar el desperdicio

2 Efecto Mínimo Detección y prevención del desperdicio casi siempre

1 Sin Efecto Detección y prevención del desperdicio siempre

Fuente: Los Autores

Page 108: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

98

Anexo 4: Relación entre las herramientas Lean y el Desperdicio

Esta tabla muestra la relación que tiene cada una de las herramientas Lean Manufacturing con los desperdicios. Por

medio de ella los investigadores se pueden guiar para saber que herramientas son las más idóneas y útiles para

atacar cada determinado desperdicio.

Desperdicio VSM Kanban SMED Flujo

Continuo Trabajo

Estandarizado 5'S Kaizen JIT PokaYoke Jidoka

Control Visual

TPM

Sobreproducción x x x x

Esperas x X x x

Transporte x x x

Movimiento x x x x

Sobre procesamiento x x x

Inventario x x x x x

Defectos X x x x x

Fuente: LEAN PRODUCTION, Intro to Lean. [En Línea]. Fecha Consulta [13 de Octubre de 2013]. Disponible en

http://www.leanproduction.com/intro-to-lean.html

Page 109: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

99

Anexo 5: Simulación con Mejoras

Page 110: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

100

Anexo 6: MODULO DE IMPLEMENTACIÓN 5S y CONTROLES VISUALES

Los investigadores a través de la bibliografía consultada han establecido el

siguiente modelo para la implementación de la herramienta 5’s:

Modelo de implementación 5’S

Fuente: Los Autores

Page 111: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

101

FASE 1: PRELIMINAR

Etapa 1: Compromiso de la Dirección

La “Alta Dirección” se refiere La Presidencia, La Junta Directiva, Gerente General

o Propietario de la empresa. Es necesario que el compromiso de la Alta Dirección

se encuentre presente dentro del proceso de implementación de esta herramienta.

Se ha demostrado con la experiencia que el 80% del éxito en la aplicación de 5’S,

depende del nivel de compromiso que asuma la alta gerencia, ya que sin su apoyo

este proceso se interrumpirá y posteriormente llegara al grado de paralizarlo de

forma definitiva, lo cual sería desfavorable para la empresa.

Para lograr este compromiso es fuertemente recomendable sensibilizar a la alta

gerencia de la siguiente manera:

Mostrando todos los beneficios y bondades que trae la aplicación de esta

herramienta.

Visitar “Empresas Modelo” con el fin de ver en la realidad los beneficios y

bondades de las 5’S y aumentar la compresión del proyecto.

Una vez que la alta dirección decide darle apoyo al proyecto de implementación,

resulta esencial que demuestre su compromiso e involucramiento ante los

empleados, no solo al comienzo sino también en las fases sucesivas del proyecto,

concentrando todos los esfuerzos necesarios a fin de que las actividades 5’S

puedan desarrollarse de manera rápida y efectiva, siendo necesario su motivación

hacia los demás para lograr la cooperación con un espíritu de trabajo en equipo.

Etapa 2: Organización del Comité 5’S

Se hace necesario conformar un equipo que se encargue de liderar el proceso de

implementación de la estrategia de las 5’S en la empresa. A este equipo se le

denominará “Comité 5’S”.

Integrantes del Comité: Debe ser integrado por miembros de diferentes

áreas. Estas personas pueden ser seleccionadas por su liderazgo,

dinamismo, compromiso, comunicación, actitud positiva y ejemplo hacia sus

compañeros. Preferiblemente estas personas deberían ser empleados con

cargos de alta responsabilidad, como gerentes, coordinadores,

Page 112: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

102

supervisores etc. Para el caso de Agatex, el comité debería estar

compuesto por un representante de:

o Gerencia

o Recursos Humanos

o Área de Producción

o Área de Logística

o Área de Mantenimiento

Líder Principal del Comité: Esta persona debe ser designada por la

Gerencia y seleccionada por su liderazgo. Este persona debe guiar a los

demás a alcanzar las metas trazadas, animar a los miembros del comité a

que participen de las actividades, definir el rol de cada miembro del comité,

evaluar los avances de la implementación, retroalimentar al comité y a la

Gerencia cualquier cambio en el plan de trabajo, coordinar las actividades

la implementación, monitorear el progreso de la implementación y escuchar

las opiniones de los demás.

Funciones del Comité: La implementación de las 5’S debe ir guiada por

una metodología de mejora continua como lo es el ciclo PHVA. Por esto las

funciones del comité deben de estar acordes a esta metodología. Se hace

indispensable que dentro del comité los integrantes se pongan de acuerdo

para establecer responsables de las tareas o funciones que se presentan a

continuación:

Page 113: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

103

Funciones del Comité 5’S

Fuente: RODRIGUEZ, José Roberto (2012). Base del enfoque japonés para la mejora de la calidad

y la productividad Estrategia de las 5S. Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología, e Innovación

con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Primera Edición. Tegucigalpa:

Honduras.

Etapa 3: Planificación de Actividades

Antes de iniciarse la implementación de las 5’S debe de definirse un cronograma o

plan de trabajo que describa: actividades, periodo, lugar y responsable de

ejecución.

Las áreas recomendadas para comenzar con la implementación de las 5’S son el

módulo de confección, el área de corte y la bodega de insumos. A continuación se

presenta un modelo de cronograma con los tiempos aproximados de las

actividades que puede ser seguido para la planeación de las actividades:

Page 114: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

104

Cronograma de Planificación de Actividades para 5’S

Enero Febrero Marzo Abril Responsable

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Organización del Comité 5'S

Anuncio Oficial

Concurso 5'S

Capacitaciones 5'S

Seiri

Seiton

Seiso

Día de la gran limpieza

Auditorías Internas

Etapa 4: Lanzamiento Oficial de las 5’S

La alta gerencia debe de comunicar oficialmente el inicio del proyecto y lo puede

hacer a través de los siguientes medios:

Comunicación escrita

Reuniones por áreas

Reunión con todo el personal de la empresa

Durante este comunicado por cualquiera que sea el medio, se debe dejar claro los

objetivos y beneficios que el proyecto de implementación tiene, así como las

expectativas de la gerencia.

Con el fin de divulgar la información y fomentar la participación se han generado

varios medios entre los cuales se encuentras la mascota y el lema 5’S. Estas dos

herramientas mencionadas buscan motivar e involucrar a todo el personal a que

participen voluntariamente en un concurso que ponga a prueba sus actitudes y

habilidades, de manera que se identifiquen con la implementación. Las demás

herramientas buscan brindar información diversa sobre la metodología de 5’S, el

proceso de implementación, las áreas donde se está trabajando etc.

Page 115: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

105

Herramientas de Promoción 5’S

Fuente: RODRIGUEZ, José Roberto (2012). Base del enfoque japonés para la mejora de la calidad

y la productividad Estrategia de las 5S. Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología, e Innovación

con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Primera Edición. Tegucigalpa:

Honduras.

Mascota 5’S: representación gráfica preferiblemente alusiva al giro de la

empresa cuyo diseño, elaboración o forma identifique que la empresa está

implementando las 5’S, a fin de utilizarla como imagen representativa para

toda difusión oficial relacionada al tema.

Lema 5’S: frase que indica en breves términos una idea que motive a que

el personal se comprometa a implementar las 5’S para alcanzar el fin. Este

debe ser de fácil comprensión y que no exprese un párrafo ni concepto.

Convocatoria al concurso de la Mascota y Lema 5’S

1. Participantes: todos los empleados de la empresa que vayan a

participar en el proceso (áreas donde se implementara 5’S), menos los

integrantes del comité para evitar alguna controversia.

Page 116: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

106

2. Bases del concurso: el enfoque debe ser alusivo a la estrategia 5’S y a

la empresa, la participación puede ser individual o grupal (máximo 5

personas).

3. Fechas (convocatoria, entrega de propuestas, evaluación y

premiación): se deben definir estas fechas y darlas a conocer a todo el

personal.

4. Evaluación y elección: la evaluación y elección de la mejor propuesta

la puede hacer el comité junto con la Gerencia o someterse a un

proceso de votación por parte de todo el personal.

5. Premiación: es muy importante que la alta gerencia destaque el

esfuerzo realizado, ya sea única mente al ganador, a los tres primeros

lugares o a todo el personal.

Etapa 5: Capacitación del Personal en 5’S

El proceso de capacitación está dividido en dos partes. La primera parte de la

capacitación va dirigida al Comité 5’S y luego a todos los empleados que van a

participar en el proceso.

Las capacitaciones deben transmitir a los empleados los conocimientos,

conceptos y metodología para la implementación exitosa de cada una de las

actividades de la herramienta 5’S, a fin de sensibilizar y crear una nueva cultura de

calidad en el trabajo, donde la limpieza y el orden sea parte inherente en los

procesos productivos, haciendo énfasis en el compromiso y la responsabilidad.

Aspectos para el desarrollo efectivo de las capacitaciones:

Preparación del plan de capacitación: fechas, horarios, lugares,

responsable. Esto puede definirse por área o departamento de trabajo

Elaboración de material de capacitación (información, fotografías y otros)

Identificación del o los instructores ya sea alguien perteneciente a la

empresa que haya sido formado en el tema o alguien externo experto en el

tema.

Logística: listas de asistencia, reproducción de materiales de capacitación,

preparación del salón. Ayudas visuales, bocadillos para los asistentes entre

otros.

Page 117: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

107

Especificación del número máximo de personas en cada capacitación. Se

recomienda que no excedan a 25 personas, para evitar distracciones y que

todos tengan la oportunidad de participar y expresas sus opiniones, ideas o

experiencias.

La duración no debería extenderse de 4 horas, a no ser que la capacitación

sea impartida por personal externo y se requiera mayor tiempo.

No excluir a ninguna persona de las áreas que estarán dentro del proceso

de implementación.

El lugar donde se impartan las capacitaciones sea apropiado y cómodo.

FASE 2: EJECUCIÓN

Etapa 1: Implementación de Seiri

1. Hacer un registro fotográfico: Es una de las primeras actividades durante

este proceso, en donde se registra la situación actual de las áreas

involucradas en una o varias fotografías. A su vez estas son utilizadas como

argumento para evidenciar la problemática con respecto al orden y la

limpieza. Al analizar las fotografías, se debe conocer los elementos

innecesarios que ocupan un porcentaje de espacio y limitan la

disponibilidad del área de trabajo.

2. Definir el ámbito de aplicación: La gerencia debe especificar los sitios

donde se implementará 5’S de acuerdo al diagnóstico inicial. Para el caso

de Agatex ya se habían definido las siguientes áreas: área de corte,

módulo de confección y bodega de insumos.

3. Establecer criterios de clasificación y evaluación de elementos: se

debe mantener lo realmente necesario, determinar la situación en la que se

encuentran todos los elementos, la relevancia y la conveniencia de los

elementos del área, la periodicidad de uso de los elementos y la cantidad.

La siguiente figura describe algunos criterios generales que se utilizan para

clasificar y evaluar los elementos innecesarios con sus respectivas disposiciones

finales (tratamientos que recibirán).

Page 118: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

108

Disposición Final según estado del elemento

Fuente: Los Autores

La siguiente tabla presente ejemplos de criterios para la selección de los

elementos necesarios en el área de trabajo:

Criterios para selección de elementos necesarios

Fuente: RODRIGUEZ, José Roberto (2012). Base del enfoque japonés para la mejora de la

calidad y la productividad Estrategia de las 5S. Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología, e

Innovación con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Primera Edición.

Tegucigalpa: Honduras.

Page 119: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

109

4. Elaborar notificaciones de desecho o tarjetas rojas: esta es una

herramienta utilizada para descartar lo clasificado como innecesario, para lo

cual se diseña una tarjeta denominada “notificación de desecho o tarjeta

roja”, de manera que llame la atención y a la vez sugiera una acción a

tomar. El color rojo es para facilitar la identificación. A continuación se

presentan algunos modelos de estas tarjetas:

5. Identificar los elementos innecesarios: Esta acción será efectiva si se

han definido claramente los criterios antes descritos, lo que ayudará al

personal a determinar si un elemento es necesario o no. En caso de existir

una incertidumbre sobre la funcionalidad de algún elemento, es

recomendable reportarlo cuanto antes al responsable del área o técnicos

quienes pueden evaluar y dar una opinión técnica para conocer de esta

manera si realmente es necesario o no.

6. Aplicar tarjetas de notificación de desecho: consiste en colocar la

notificación de desecho o tarjeta roja sobre todos los elementos

Model

Modelo 1 Modelo 2

Page 120: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

110

identificados como innecesarios, completar la información requerida,

adherirlo en un lugar visible y evitar que se desprenda fácilmente. Es

preferible que la aplicación de las tarjetas se realice lo más rápido posible,

por ejemplo: tres días como máximo a partir de la divulgación de los

criterios de seiri. Se coloca una tarjeta por artículo o por grupo de artículos

que sean iguales. Podrán existir elementos que no ameritan la aplicación de

la tarjeta roja, pero eso no significa que no se eliminaran o retirarán del

lugar de trabajo, por ejemplo: papelería, cajas vacías, objetos personales,

entre otros.

7. Elaborar el informe de notificación de desecho: todo lo que se ha

realizado debe documentarse, es decir, cada área de trabajo elabora y

registra el listado de los elementos innecesarios, especificando: área,

responsable, fecha, nombre del elemento, cantidad, estado, ubicación,

motivo del retiro y acción sugerida. En la tabla x se presenta un ejemplo de

cómo realizar este informe, con la información requerida que puede ser

completada por el operario, encargado o supervisor (quienes conocen

detalladamente los elementos que están a su cargo), sin embargo, la última

columna “Decisión final” será completada por la Alta Gerencia o el Comité

5’S.

8. Trasladar los elementos innecesarios a un sitio temporal: una vez

realizada la actividad previamente descrita, los elementos innecesarios

deberán ser trasladados temporalmente a un espacio asignado,

denominado la “Bodega de seiri”, cuyo fin es retenerlos mientras se toma la

decisión final por parte de la Gerencia. Además de esto, esta bodega

también servirá para cerciorarse que no se elimine algún elemento que

realmente sea útil. Se puede presentar la situación de que algún elemento,

equipo, maquinaria u otros no se trasladen a la bodega de seiri, debido a

factores como tamaño, peso o sea muy costoso movilizarlos, por lo que

sería permitido mantenerlo en el mismo lugar hasta que se decida que

hacer con él.

Page 121: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

111

Informe de notificación de desechos

Fuente: RODRIGUEZ, José Roberto (2012). Base del enfoque japonés para la mejora de la calidad

y la productividad Estrategia de las 5S. Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología, e Innovación

con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Primera Edición. Tegucigalpa:

Honduras.

9. Evaluar las acciones sugeridas por las notificaciones de desecho: la

Gerencia o el personal designado debe evaluar las acciones sugeridas en

el informe antes descrito, y tomará la decisión final. Entre las decisiones o

disposiciones finales a tomar se encuentran; vender, donar, transferir a otro

sitio, reubicar, reutilizar, reparar o eliminar.

10. Eliminar los elementos innecesarios: Según la decisión final el Comité

5’S debe preparar el plan determinando qué, cuando y quienes participarán

en la eliminación de lo almacenad en la bodega seiri o en las áreas de

trabajo. Este plan incluye la coordinación de la logística para el retiro y

movilización de los elementos innecesarios hacia su destino final.

11. Realizar el informe de avance de las acciones planificadas: al finalizar

las actividades de seiri es necesario que el encargado de cada área informe

al Comité 5’S las actividades realizadas, avance, obstáculos y logros

alcanzados para que el comité luego realice el informe final que presentará

a la Gerencia.

Page 122: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

112

12. Finalizar del plan establecido: es importante cumplir con las fechas

programadas, a no ser por situaciones anormales como dificultad para

remover algún elemento, búsqueda de posibles compradores entre otros.

Etapa 2: Implementación de Seiton

1. Analizar y definir el sitio de colocación: es necesario realizar un análisis

para maximizar el espacio liberado por los elementos innecesarios, es

decir, estas zonas disponibles se destinaran para acomodar y/o reubicar de

manera adecuada y efectivo los elementos realmente útiles, teniendo en

cuento lo siguiente:

Disponibilidad del espacio

Facilidad de obtención y retorno a su lugar correspondiente

Frecuencia de uso, utilidad, relevancia y cantidad

Un mismo sitio para aquellos elementos destinados para tareas específicas o

consecutivas.

2. Decidir la forma de colocación: colocar algún elemento en el lugar

incorrecto genera posteriormente errores involuntarios, por ejemplo utilizar

cosas parecidas en tamaño, forma o color. Para decidir la forma de

colocación se describe lo siguiente:

Especificar la forma práctica y funcional (ver imagen)

Page 123: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

113

Describir con claridad el nombre, teniendo cuidado con aquellos que sean

similares, además con los códigos y figuras.

Hacer uso del método de inventario que más convenga.

Colocar los elementos según criterios de seguridad y eficiencia (ver imagen)

Ubicar los elementos según su utilidad, ya sea en actividades similares o

específicas (ver imagen)

Page 124: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

114

Para mantener correctamente la colocación de los elementos de trabajo, puede

utilizarse fotos que ilustran la forma exacta en que éstos deben ser

almacenados (ver imagen)

3. Rotular el sitio de localización: La rotulación es una herramienta visual

que facilita la identificación del lugar donde se colocan los distintos

elementos y se localizan las áreas de trabajo, lo que ayuda a disminuir el

tiempo en la búsqueda de los mismos en cualquier momento. Algunas

formas para identificar el elemento y su localización son las siguiente:

Rótulos de ubicación que indican el sitio donde se colocan las herramientas,

insumos, documentación u otros (ver imagen)

Page 125: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

115

Rótulos que indican el nombre del elemento y su posición (ver imagen)

Señales cuantitativas que indican el nivel máximo permitido y el mínimo

requerido para el almacenamiento de los elementos que se quieren controlar

(ver imagen)

Identificación por medio de colores que ayuda a identificar con mucha rapidez

lo que se desea encontrar (ver imágenes)

Page 126: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

116

Además del proceso de ubicación de los elementos de trabajos que se definieron

como necesarios y realmente útiles, durante el Seiton se hace necesario llevar a

cabo un control visual de las áreas de trabajo por medio de demarcaciones.

Demarcación

1. División de áreas de trabajo mediante líneas demarcadoras

Demarcar los pasillos (considerando el ancho adecuado) de manera que la

movilización de elementos sean totalmente fácil y segura. (ver imagen)

Dibujar la trayectoria de tránsito para circular en los pasillos.

Page 127: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

117

Demarcar el límite del despliegue de puertas de acceso a las áreas.

Diseñar el plano de distribución de áreas (ver imágenes)

Demarcar “líneas diagonales” (amarillo/negro) para indicar zonas de peligro

o de entrada a un área (ver imagen)

Delimitar el estacionamiento de carros transportadores y ubicación de

materia prima, armarios y otros.

Page 128: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

118

2. Trazar Perímetro

Dibujar el perímetro de las herramientas sobre una superficie plana, señala

el sitio y la forma exacta para su colocación (ver imágenes). Este esquema

facilita visualmente si alguna herramienta está disponible o no. Cuando se

tiene claro dónde deben estar los elementos de trabajo, se puede

determinar visualmente cuándo alguna no ha sido colocada

adecuadamente.

Etapa 3: Implementación de Seiso

1. Determinar el ámbito de aplicación: Seiso busca mejorar el aspecto físico

al mismo tiempo que se evitan pérdidas y accidentes de trabajo causado

por la suciedad. El ámbito de aplicación para la limpieza debe realizarse en

lo siguiente:

Áreas físicas: pisos, paredes, ventanas, áreas verdes, alrededores y

otros.

Elementos de trabajo: herramientas, mobiliario, inventarios, repuestos,

etc.

Máquinas y equipos.

2. Planificar las actividades de limpieza

Asignar responsabilidades de limpieza: El verdadero responsable de

mantener impecable las áreas de trabajo es el mismo personal que

permanece allí, que está a su cargo o se le ha asignado su uso. El

Page 129: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

119

personal de aseo tiene la responsabilidad de limpiar instalaciones de la

empresa en general.as responsabilidades se puede definir de acuerdo:

o Plano de asignación de áreas (preferiblemente que sea visible para

todos)

o Plan semanal/mensual de limpieza especificando qué. Cuándo, dónde

y quiénes (ver imagen)

Ejemplo de plan de limpieza semanal

Fuente: RODRIGUEZ, José Roberto (2012). Base del enfoque japonés para la mejora de la calidad

y la productividad Estrategia de las 5S. Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología, e Innovación

con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Primera Edición. Tegucigalpa:

Honduras.

Determinar las estrategias para realizar la limpieza: dentro de las

actividades rutinarias de limpieza, la inspección debe ser incorporada

como parte esencial para asegurar el buen funcionamiento de una

máquina o mantener un ambiente de trabajo agradable, el cual se puede

realizar mediante:

o Suministro de artículos de limpieza y en cantidades suficientes.

o Procedimientos de limpieza para obtener eficiencia en la limpieza,

especificando cómo hacer la limpieza correctamente, estableciendo

responsabilidades claras, riesgos posibles mientras se hace la limpieza

y qué medidas se toman para prevenir algún inconveniente.

Page 130: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

120

o Preparar lista de verificación de limpieza y mantenimiento de la

maquinaria, herramientas, instrumentos y elementos críticos que

requieren de una verificación periódica de su estado.

3. Realizar la limpieza: para el mantenimiento y preservación de los recursos

físicos con que cuenta la empresa, se debe elaborar un plan general que

leve la vida útil de estos recursos, el cual puede hacerse mediante:

Limpieza general de las instalaciones físicas iniciando en las áreas de

trabajo identificadas como las más críticas, seguidamente de las demás.

Limpieza de elementos de trabajo, máquinas y equipos.

Seiso implica quitar y limpiar profundamente la suciedad, desechos, polvo,

grasa, óxido y otros que se pudieran adherir a los elementos de trabajo,

maquinaria, equipos y cualquier espacio físico de la empresa. Por otro lado,

la inspección debe realizarse a pesar del buen funcionamiento y

desempeño de la maquinaria o aunque no se presente ninguna avería, a fin

de aumentar su vida útil y mantenerla en buenas condiciones y alto

rendimiento.

Como una medida preventiva se debe destinar al menos cinco minutos

diarios para la limpieza, ya sea antes de iniciar o finalizar las labores.

4. Organizar el Día de la Gran Limpieza: es una actividad de limpieza

general en toda la empresa, o en las áreas determinadas, que se programa

a lo largo de un día de trabajo, donde se involucra a todo el personal, es

decir, desde la Gerencia hasta los niveles operativos. Previo a su

realización el Comité 5’S debe planificar su desarrollo, incluyendo, entre

otros puntos la promoción y divulgación de esta actividad para que todos

estén preparados e informados de lo que implica realizarlo, además de

preparar una agenda de trabajo especificando fecha, horario, actividad y

responsable. Las actividades a realizar serían las siguientes:

Retirar elementos innecesarios (si los hubiesen)

Limpiar y/o lavar pisos, paredes, techos, ventanas, áreas verdes,

alrededores entre otros.

Limpieza de elementos de trabajo, máquinas y equipo.

Page 131: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

121

El comité debe gestionar y distribuir los artículos e insumos para la limpieza

e implementos de seguridad (mascarillas, guantes, cascos entre otros),

contar con depósitos de basura disponibles en sitios estratégicos, como

también medios de transporte para retirar los desperdicios y cosas inútiles

de la empresa. Se recomienda que la empresa provea a su personal un

almuerzo para que participe de un tiempo ameno acompañado de música.

Esta actividad se debería realizar al menos 1 vez al año.

Etapa 4: Implementación de Seiketsu

En esta etapa más que realizar una acción como se ha mencionado en las tres “S”

anteriores, se refiere a conservar adecuada mente un estado de clasificación,

orden y limpieza en un nivel óptimo, es decir, buscar los mecanismos que detecten

el origen de la suciedad para tomar las acciones necesarias con el fin de evitar

estar limpiando a cada momento. Los pasos para su implementación son los

siguientes:

1. Asignar responsabilidades: es necesario asegurarse que todo el personal

conozca muy bien sus asignaciones en cuanto al mantenimiento de las tres

primeras “S”, sobre todo ¿Qué hacer?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Cómo? a fin

de reducir progresivamente el tiempo para realizar la clasificación, orden y

limpieza. Esto se puede hacer por medio de plano de asignación de área y del

programa o plan de actividades de mejora como ya se explicó anteriormente

2. Desarrollar continuamente las actividades de implementación de las 3S:

Si se realizan las 5’S únicamente cuando se ha ensuciado y desordenado el

lugar de trabajo, se puede decir que no se ha entendido genuinamente el

propósito de Seiketsu, por lo que se debe establecer lineamientos o

procedimientos que garanticen la continuidad y aplicación de sieri, seiton y

seiso, los cuales permitan actuar inmediatamente para mantener las

condiciones de mejora, tales como:

Seiri. A pesar de que se apliquen las tarjetas rojas, surgirán siempre

otros elementos innecesarios, los que provocarán más acumulación.

Para evitarla se debe empelar el criterio de mantener y producir “solo lo

necesario”, haciendo que los elementos innecesarios no ingresen al

área de trabajo.

Page 132: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

122

Seiton. Para lograr el orden deseado se necesita mantener visible la

rotulación de los elementos de trabajo, mantener todo en su sitio, y

conocer el lugar donde deberían estar y en las cantidades apropiadas.

Seiso. E seguro que un lugar de trabajo se ensucie nuevamente por lo

que se tendrá que limpiar. Ante esta situación se debe buscar la forma

que reduzca el tiempo destinado a la limpieza, por ejemplo actuando

sobre la fuente de contaminación y limpiar con regularidad.

3. Verificar el mantenimiento y continuidad de las 3S: Para medir la eficiencia

de la aplicación de las primeras 3S en cada área de trabajo es necesario

realizar evaluaciones periódicas, mediante el uso de una lista de verificación

que mida el nivel de aplicación de seiri, seiton y seiso. La siguiente es una

tabla modelo de verificación de las 3 primeras “S”.

Lista de Verificación de las 3S

Fuente: RODRIGUEZ, José Roberto (2012). Base del enfoque japonés para la mejora de la calidad

y la productividad Estrategia de las 5S. Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología, e Innovación

con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Primera Edición. Tegucigalpa:

Honduras.

4. Establecer medidas preventivas: Es importante tomar acciones con base en

los resultados de las evaluaciones de seiketsu para evitar que ocurran

nuevamente los problemas relacionados con la no aplicación de las 3S

Page 133: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

123

anteriores. Este puede realizarse mediante el establecimiento de

procedimientos para mantener las mismas, por ejemplo:

Destinar al menos 5 minutos diarios de 5’S antes de iniciar o finalizar las

labores, además repetirlo durante la jornada de trabajo.

Formular “cinco veces por qué y un cómo” (5 por qué y 1 cómo).

Esta herramienta de “5 veces por qué” y “1 cómo” ayuda a descubrir la

verdadera raíz de cualquier situación o problema que surja respecto al orden y

la limpieza que retrase el desarrollo de la estrategia de las 5S (ver ejemplo en

imagen).

Ejemplo Herramienta 5 Por qué y 1 Cómo

Fuente: RODRIGUEZ, José Roberto (2012). Base del enfoque japonés para la mejora de la calidad

y la productividad Estrategia de las 5S. Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología, e Innovación

con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Primera Edición. Tegucigalpa:

Honduras.

Page 134: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

124

5. Presentar proyectos de mejora: El comité 5’S debe animar al personal a que

presenten sus ideas, sugerencias y propuestas de mejora, con el propósito de

mejorar los niveles de aplicación de las 5’S o facilitar una acción mediante la

implementación de las 5’S. Esto se puede hacer por medio de un buzón de

sugerencias o completando un formulario para proyectos de mejora. El comité

debe analizar cada una de las propuestas y presentarlas a la Gerencia para

que se decida cuál de ellas se implementará de acuerdo a los recursos

disponibles. Hay algunas propuestas de iniciativas de los empleados que no

necesitan llevarse a instancias superiores, por lo que pueden ser realizadas

rápidamente.

6. Implementar Sistemas de Control Visual: Este se puede representar

mediante un gráfico de diferente tamaño, forma y color, diseñado apara facilitar

la comunicación sin palabras o interpretar su significado inmediatamente, por

ejemplo: No Fumar. A continuación se presentan dos ejemplos que son los

más pertinente para la empresa Agatex:

Ejemplo 1- Control de inventario o partes: Las etiquetas de color en

forma circular indican el número de elementos que contienen cada hilera,

para facilitar tanto el control de inventarios (en el caso que se requiera

hacer un nuevo pedido), como el uso de partes o accesorios, conociendo

cuántos de estos están disponibles de una sola mirada. (ver imagen)

Ejemplo Control de inventario

Ejemplo 2- Control de documentos: El uso de colores en el lomo de las

carpetas para almacenar información permite identificar inmediatamente e

tipo de documentación, el que puede clasificarse por: año, proyecto,

proveedor, etc, disminuyendo así el tiempo de búsqueda.

Page 135: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

125

Ejemplo control de documentos

Etapa 5: Implementación de Shitsuke La última “S” es la etapa más importante de todas, porque se refiere al

cumplimiento de procedimientos y reglas establecidos por la empresa, con una

firma convicción, compromiso y conocimiento para llevar a cabo la realización de

las acciones de mejoras. Disciplina no significa obligar a las personas a apegarse

a las reglas de la empresa, sino tener una disposición voluntaria de respeto.

Una herramienta que ayuda a elevar el nivel del shitsuke es desarrollar

constantemente el círculo de Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, a fin de

lograr que la disciplina sea un aspecto importante en la forma en que se realiza

algún trabajo.

Los pasos para promover la disciplina son:

1. Definir y desarrollar actividades que fomenten la participación del personal: Fomentar la comunicación interna. Coordinar las acciones entre el Comité 5’S y equipos de mejora.

Desarrollar las actividades dentro de las horas laborales. Discutir abiertamente para la toma de decisiones. Definir claramente el rol de todo el personal.

Fomentar el trabajo en equipo mediante la capacitación.

Motivar la participación del personal en tareas de ejecución de proyectos

de mejora dentro de la empresa, mediante el trabajo en equipo.

Page 136: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

126

Retroalimentar las experiencias, avances y conocimientos adquiridos.

Capacitar y educar constantemente.

Emitir y presentar recomendaciones y sugerencias.

Dar seguimiento a las actividades como parte de las acciones

correctivas.

2. Establecer el escenario para implantar la disciplina: es necesario

establecer el escenario que incentive la disciplina respecto a la estrategia

de las 5’S. Para esto es muy importante que la Gerencia de ejemplo, ya que

así los demás colaboradores seguirán sus pasos tales como:

Puntualidad

Devolución a su lugar los elementos de trabajo que se han utilizado.

Limpia lo que ensucia y trata de no ensuciar.

Utilización del uniforma y equipos de seguridad según las normas

establecidas.

Respeto a las normas para la conservación del lugar de trabajo.

También se requiere que la Gerencia toma algunas acciones para lograr la

creación de un escenario adecuado para las 5’S, mediante:

Demostración con el ejemplo como se describió anteriormente.

Formación del personal con respecto a la estrategia de las 5’S.

Tiempo para aplicar las 5’S, cada persona necesita tiempo para

practicar las 5’S dentro de su programa habitual de trabajo.

Respaldo por medio de recursos, tiempo, apoyo y reconocimiento de

logros.

3. Reforzar conocimientos en el tema de autodisciplina y buenas

costumbres: Para fomentar las buenas costumbres e interrelación entre el

personal, se debe establecer periódicamente (puede ser mensual o

bimensual) un tema a promocionar, de manera que reforzaran los valores

que se quieren destacarse y resaltarse dentro de la empresa, manteniendo

una buena imagen hacia afuera.

Estos se puede realizar mediante la exhibición de murales que describan

diversos temas, por ejemplo: “el mes de la comunicación, atención al

cliente, presentación personal, puntualidad u otro”, en el cual debe exhibirse

información relacionada y mensajes positivos.

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127

FASE 3: SEGUIMIENTO Y MEJORA

Etapa 1: Establecimiento del plan de seguimiento

Luego de la implementación de la estrategia de las 5’S, el próximo paso a realizar

es la gestión del proceso de medición y evaluación de su eficacia y la verificación

del cumplimientos de las labores encomendadas al personal en las áreas

implementadas, determinándose el progreso que se ha logrado mediante la

aplicación de las 5’S y conocer si se va por buen camino.

Aunque el plan de seguimiento de las actividades de 5’S se realizan al final de la

implementación, se debe verificar el mantenimiento de las mismas en lapsos de

tiempo, por ejemplo según el plan de trabajo comparar lo ejecutado con lo

planificado.

El plan de seguimiento debe incluir: qué se evaluará, quién, cómo, cuándo, dónde

y su periodicidad (quincenal, mensual, etc.).

Plan de Incentivos: Es esencial que la Gerencia como parte del estímulo y

motivación hacia sus colaboradores, establezca y defina la forma de incentivar

periódicamente a los equipos o individuos que día a día se esfuerzan en

perfeccionar la implementación de las 5’S, hayan alcanzado los objetivos

establecidos, o presentado y ejecutado una propuesta sobresaliente de mejora. El

reconocimiento o incentivo no necesariamente tiene que ser dinero en efectivo,

puede hacerse entrega de un diploma, vales de compra, obsequios, boletos de

entrada al cine o al estadio, entre otros.

Etapa 2: Realización de las evaluaciones

Esta es una tarea del Comité 5’S donde es muy importante que la Gerencia o un

designado haga parte. Con el sólo hecho de que la Alta Dirección participe

frecuentemente, creará entre los empleados un mayor grado de compromiso al

mantener impecable su entrono de trabajo como si fuese una sala de exhibición.

Las evaluaciones pueden realizarse mediante:

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128

Observaciones o inspecciones para lo cual se deben hacer recorridos

periódicos en las áreas de la empresa para determinar su estado y luego

sacar conclusiones.

Auditorías internas para medir el grado de aplicación de cada una de las

“S”, por medio de un formulario que enlista los puntos a evaluarse, por lo

que se debe determinar dónde, cuándo, quién y frecuencia. Un evaluador

nunca puede auditar su propia área.

Organizar viajes de estudio a otras, para que las personas puedan observar

las mejoras desarrollaras en determinada área de la empresa que motive a

mejoras en sus propias áreas.

Auditorías externas por parte de instituciones dedicadas a la asesoría en

5’S para obtener objetivamente su evaluación desde una óptica externa.

En todo esto deben realizarse los registros fotográficos que son la fiel evidencia de comparación en lapsos de tiempos específicos para medir el progreso o su retroceso. A continuación se puede ver un ejemplo de listas de chequeo que sirven para realizar las auditorías internas dentro de las diferentes áreas de la empresa.

Page 139: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

129

Lista de chequeo Área de Producción

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Fuente: RODRIGUEZ, José Roberto (2012). Base del enfoque japonés para la mejora de la calidad

y la productividad Estrategia de las 5S. Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología, e Innovación

con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Primera Edición. Tegucigalpa:

Honduras.

Page 141: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

131

Etapa 3: Revisión de evaluaciones y difusión de resultados

Es importante establecer un sistema que difunda el estado o situación actual en

que se encuentran las pareas de la empresa y los resultados de las evaluaciones,

a fin de retroalimentar a personal acerca de los avances, mantenimientos o

retrocesos en el proceso, e cual puede realizarse mediante: pizarras informativas,

correos electrónicos, plano de división de pareas, entre otros.

También es importante que en las reuniones grupales por áreas se de a conocer

el progreso y experiencias que han tenido las pareas de trabajo, aprovechando la

ocasión para ponerse de acuerdo en las acciones conjuntas con la experiencia de

otros.

Etapa 4: Establecimiento del plan de mejora

De acuerdo a los resultados que se obtengan, debe elaborarse un plan de mejora

que refuerce o dinamice las actividades puntuales de 5’S en la empresa, con el

objetivo de establecer que las actividades 5’S sean parte natural de las labores

cotidianas o equilibrar el nivel de aplicación.

En el caso de que los resultados de las evaluaciones no sean alentadores, será

necesario proceder rápidamente a analizar las posibles causas que influyeron

negativamente en el proceso de implementación a fin de actuar sobre la raíz del

problema. Ante esta situación pueden surgir las siguiente decisiones: revisión del

plan 5’S, inicial una capacitación en el tema y su metodología, retornar a las

actividades de seiri, seiton y seiso, entro otros.

Como paso final de todo el proceso de implementación de las 5’S, es el

perfeccionamiento de las actividades como tales y el desarrollo de acciones que

mantengan un equilibrio del nivel aplicación entre las áreas de trabajo.

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132

Anexo 7: MODULO DE IMPLEMENTACIÓN KAIZEN

Pasos para la implementación de Kaizen.

1. Selección del área de trabajo

El área de trabajo en Kaizen lo debe escoger la gerencia de acuerdo a los

objetivos de la empresa. Por ejemplo si el objetivo de la empresa es aumentar la

productividad se pueden hacer diferentes tipos de Kaizen hacia ese mismo

objetivo, tales como aumento de capacidad, reducción de reprocesos,

mejoramiento en el flujo de la línea, etc.

2. Conformar un Equipo de trabajo

El equipo debe ser multidisciplinario ósea que personas de diferente áreas se

reúnan para formar un circulo de calidad. Esto con el propósito de tener personas

que pueden aportar mucho por su conocimiento y experiencia en su área de

trabajo. Es necesario que cada grupo tenga un líder el cual se va a encargar de

coordinar las reuniones y presentar un informe detallado del progreso de la

implementación a la gerencia. Los integrantes del equipo de trabajo son escogidos

por el líder y este debe asegurar que sean los más capacitados con referencia al

problema que se desea atacar. No serviría de ayuda integrar alguien de un

departamento que no tenga nada que ver con el problema que se está tratando.

Círculos de Calidad

Es un conjunto de empleados que se reúnen para identificar y solucionar los

problemas que se estén presentando en un área de trabajo determinada; para

visualizar posibles mejoras en la forma de hacer las cosas.

Objetivos de los Círculos de Calidad

Participación del personal.

Desarrollo de personal en la organización.

Generar beneficios para la organización y su personal.

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133

Pasos para formar los Círculos de Calidad

1) Convocar al personal de cada departamento a una reunión para dar a

conocer la necesidad de implementar los Círculos de Calidad en la

organización.

2) Formar los Círculos de Calidad con un número de 4 a 6 miembros.

3) Elegir un líder para cada Círculo.

4) Realizar reuniones semanales para analizar problemas existentes en su

área, y tomar decisiones que ayuden a la pronta solución.

5) Elaborar actas de cada reunión realizada.

6) Llevar el control de todas las actividades desarrolladas.

7) Elaborar un informe mensual dirigido a la gerencia.

Beneficios que se obtendrán al implementarse

Evaluarán la moral de los trabajadores.

Fomentarán la calidad hacía la organización.

Crearán un sentido común de trabajo en equipo.

Contribuirán a mejorar la productividad de la organización.

Mejorarán la calidad del producto ó servicio.

Normas que se deben cumplir

Regirse por la ley, reglamentos y otras bases legales.

Deben estar conformados de 4 a 6 miembros siendo lo ideal 6.

Su campo de acción serán problemas y de resolución a corto plazo.

No se tocarán temas relacionados con despido, contrataciones,

incrementos saláriales, sino únicamente los temas que se definen

anteriormente.

Participación voluntaria.

Libertad de opinión y voto.

Respeto a la integridad física y moral.

Funciones que deben cumplir los Círculos de Calidad

Función General

Analizar, resolver y proponer alternativas de solución a los problemas de su área.

Page 144: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

134

Funciones Específicas

Realizar reuniones semanales para analizar y tomar decisiones de los

diferentes problemas de su área.

Informar a la Gerencia sobre las acciones realizadas.

Efectuar presentación de proyectos a desarrollar a la Gerencia.

Asistir con puntualidad a las reuniones convocadas por el coordinador del

círculo.

Elaborar actas de las reuniones sostenidas.

Funciones que debe cumplir el líder

Dirigir las reuniones.

Asignar tareas a los miembros.

Capacitar a los miembros del círculo.

Elaborar la agenda de cada reunión.

Análisis y solución de problemas.

Elaborar el plan de ejecución de los proyectos.

Presentar informes de avances.

Recopilar información y analizarla.

Fomentar la participación de los miembros del círculo.

Supervisar, diagnosticar y recomendar.

Acciones que debe realizar la empresa Agatex SA para lograr el éxito de la

implementación

Capacitar a todo el personal sobre la filosofía Kaizen.

Conciencia de los beneficios Kaizen.

Apoyo incondicional por parte de la Gerencia.

Detectar áreas prioritarias.

Visitas a otros departamentos de la organización.

3. Obtención y Análisis de datos

La recolección de datos por parte del equipo tiene como objetivo identificar las

causas principales para solucionar el problema. Para determinar estas causas se

recomienda seguir estos pasos:

Page 145: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

135

Crear un Ishikawa para determinar las posibles causas.

Realizar una hoja de registro para obtener información de las causas

analizadas en diagrama de Ishikawa.

Una vez se tenga la hoja de registro, esta información debe ser tabulada y

graficada para lograr obtener tendencias, para posteriormente filtrar las

causa y de este modo atacar las causas más críticas.

Con este Pareto se logra identificar las causas más relevantes para luego enfocar

los esfuerzos en solucionar e implementar las mejoras.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NPR

% Acumulado delTotal

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136

4. GembutsuGemba

Gembutsu: significa el producto, en este caso se refiere al producto que se está

analizando por ejemplo una máquina, equipo, material, tiempos de manufactura

entre otros.

Gemba: significa el área donde ocurre o el área de trabajo de análisis del

problema.

Conociendo el significado de ambos términos esta fase requiere la visita del área

donde se origina el problema y verificar los datos obtenidos anteriormente. Es muy

posible que se conozca más a fondo sobre problema y se excluyan o aumenten

las causas.

Esta actividad es realizada por los círculos de calidad, se recomienda tomar

apuntes para registrar lo ocurrido durante la observación.

5. Realizar Plan de Acción

Habiendo terminado los tres pasos anteriores la cantidad de variables o posibles

causas se han reducido y de esta manera se enfocan esfuerzos a realizar

acciones de mejora para eliminar las causas que son críticas para la mejora del

proceso.

Estas medidas se registran en un plan de acción donde se estipula.

Fechas para implementar las mejoras

Responsable de ejecutar dichas mejoras

6. Seguimiento y evaluación de resultados

El circulo de calidad debe hacer seguimiento del problema mediante gráficos que

muestren la evolución de las mejoras efectuadas y además tiene que realizar de

nuevo el paso 3 para su verificación en el área de trabajo.

Page 147: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

137

7. Estandarización y Expansión del Kaizen

Al pasar el tiempo y obtener buenos resultados se puede definir que el problema

está controlado por lo que se recomienda registrar los Kaizen en procedimientos o

manuales. Esto con el fin de que no se pierda la mejora y los nuevos empleados

sean entrenados con estos nuevos procedimientos.

La expansión hace referencia a que una vez teniendo las causas controladas el

Kaizen se puede expandir a otros lugares o áreas de trabajo, un ejemplo de

expansión podría ser el mejoramiento del tiempo de ciclo en una estación del

módulo de confección, esta mejora conseguida puede ser copiada a las otras

estaciones que intervienen en el proceso de producción de la línea de camisetas.

Estructura de Kaizen en la empresa Agatex SA

Paso 1 Entrenar a la gerencia

En este entrenamiento se debe realizar una presentación de la filosofía Kaizen

para la Gerencia, de este manera se logra que se adopte la metodología desde la

dirección y se pueda transmitir a todo el personal.

Para que un Gerente se desarrolle como un buen generador de mejora continua

debe primero no solo saber que es la mejora continua, debe haber vivido el

proceso de mejora para que sus trabajadores perciban su conocimiento del

proceso. Una gerencia bien entrenada permite tener un mejor impacto en el

futuro.

Paso 2 Asignar un Coordinador

Un coordinador es indispensable para controlar los proyectos. Estas personas

pueden ayudar a que la Gerencia tenga mejor seguimiento, que los grupos tengan

guía para el uso de la filosofía y ayudarlos a mejorar poco a poco el nivel de

análisis en cada problema.

Paso 3 Crear una estructura de seguimiento

El seguimiento va contribuir a que los proyectos alcancen su objetivo, para La

estructura de seguimiento se pueden utilizar estas dos opciones usando la que

consideren mejor se adapte a sus condiciones.

Page 148: Propuesta_Productividad_Camisetas_Manufacturing_Infante_2013.pdf

138

Opción1

Los círculos de calidad reportan una vez al mes, en este caso los equipos ilustran

a la Gerencia de las mejoras logradas y a su vez la gerencia da consejos y guía

necesaria para alcanzar el objetivo conforme a los pasos establecidos por la

filosofía Kaizen.

Opción2

Los círculos de calidad reportan por avance, Los equipos van siguiendo las etapas

de la metodología Kaizen y una vez realizada cada etapa es presentada a la

gerencia, los cuales aprueban el avance de lo contrario el equipo debe volver

hasta poder alcanzar su objetivo.

Al decidir cuál opción es la mejor, se recomienda hacer un plan de trabajo para

comprometer al trabajador con la estructura de seguimiento y presentarles las

fechas de reuniones.

Paso 4 Presentar la filosofía a los trabajadores

En esta fase se da a conocer el Kaizen a todos los empleados, primero se tiene

que implementar en las áreas de producción para que sea más rápida y así darle

tiempo a los trabajadores de que implementen Kaizen en otras áreas, también se

les puede premier con algunos incentivos dependiendo su compromiso con la

nueva metodología.

Paso 5 Temas de los proyectos

El tema es primordial y debe ser escogido con anterioridad por la gerencia y los

trabajadores en conjunto. Es recomendable que estos temas sean generales y no

muy específicos. Un ejemplo podría ser mejorar la capacidad de un departamento

o proceso, si el empleado es jefe puede ser del departamento si es un operario

entonces de su respectiva estación de este modo se mejora lo que mayor impacte

a la capacidad como métodos, flujo de materiales, mejora en máquinas y otros.

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139

Paso 6 Evaluación

La evaluación de cada grupo puede ser en un reunión una vez al año pero es

recomendable que se haga con los grupos que lograron alcanzar el objetivo anual

de lo contrario se puede llegar a tener el error de felicitar al equipo sin logros

obtenidos. Es importante incentivar los grupos con el fin de tener continuidad para

el próximo año y una forma de hacerla es premiando al ganador.