presentacion ejecutiva_v1
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TITULO DEL PROYECTO
REDUCCION DE DESPERDICIO DEPOLIPROPILENO EN EL AREA DE PRODUCCIONDE CARPETAS BINDERS SPECIALTIES
FABRICACION DE PRODUCTOS DE OFICINA
GIRO DE LA EMPRESA:
Proyecto Seis Sigma presentado a la facultad del ITESM
Este trabajo es requisito parcial para obtener elCertificado Black Belt en Seis Sigma
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Corporativo con intereses muy diversificados a nivel mundial, ennuestro pas el fuerte de sus operaciones lo tiene la rama defabricacin de productos consumibles para oficina
ANTECEDENTES DE LAEMPRESA
Institucionalizado el uso de herramientas como lean Manufacturing y
Six sigma
Cambiar la forma en la que la gente trabaja, proporcionandosoluciones creativas, servicios nicos e innovadores productos parala oficina, la escuela y el hogar .
Visin:
comprometidos a la excelencia de nuestros resultados a travs de laaplicacin de principios de clase mundial.
Misin:
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Nombre: Proceso de fabricacin de carpetas
DESCRIPCION DEL PROCESO
El proceso analizado se encuentra en un rea denominada
Specialties.
La materia prima para la fabricacin de las carpetas es cartn(formado como paneles y espinas), vinil o polipropileno, remaches,aros, literaturas informativas, adems de etiquetas de
identificacin ,etc.
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VALUE STREAM MAP(VSM)
VSM muestra las diferentes etapas y flujo del mismo, as como inventarios en cada uno de losprocesos, tiempos y operaciones del proceso completo en la manufactura de las carpetas
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DEFINE
OBJETIVO
Reducir el desperdicio de polipropileno en el rea de produccin de carpetasSpecialties en un 50% mediante la reduccin de la variacin en el proceso decorte de este material, identificando los factores que propician esta desviacin yproponiendo las mejoras necesarias al proceso para minimizar el efecto de estos.Tenindose un ahorro estimado mnimo de $50,000.00 USD anuales por esteconcepto.
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DEFINE JUSTIFICACION DEL PROYECTO
IDENTIFICACION DEL PROCESO ESPECIFICO
Se logra identificar el rea de corte como el proceso que mayormente contribuye a dicho desperdicio.
1 2 1 2 1 2 1 2
CONSUMO CONSUMO AJUSTES AJUSTES CONSUMO AJUSTES YDS UT YDS UT YDS AJUST. YDS AJUST. YDS UT YDS AJUST.
ENE 33575 4529 1420 229 38104 1649 312124 56164 15775 2839 368288 18614
FEB 94421 14865 3635 721 109286 4356 874514 184324 37232 8936 1058838 46167
MAR 83426 10815 3695 547 94241 4241 779757 134109 28250 6780 913865 35030
ABR 50666 7222 4835 362 57887 5196 477324 89546 18685 4484 566870 23170
MAY 89640 9960 3045 504 99600 3548 845245 123502 26016 6244 968746 32259
JUN 74918 12052 3615 609 86970 4224 716452 149448 31481 7556 865900 39037
JUL 97436 18378 4456 929 115814 5385 926827 227887 48005 11521 1154714 59526AGO 106599 72865 18409 3662 179464 22071 1020297 903514 189210 45410 1923811 234621
SEP 73578 98064 6443 4958 171642 11401 700121 1215985 256148 61475 1916106 317623
OCT 77058 13244 3497 670 90301 4167 734664 164218 34618 8308 898882 42926
NOV. 82596 22128 5313 1119 104725 6432 786676 274390 57800 13872 1061066 71672
DIC. 102626 15211 4780 769 117837 5549 984103 188615 39732 9536 1172718 49267
TOTAL 966538 299334 63142 15078 1265872 78220 9158102 3711702 782952 186962 12869804 969914
COSTO PROMEDIO YD= .080646
TOTALES
TABLA DE CONSUMOS DE POLIPROPILENO EN YDS Y DOLARES DEL 2009
$ YDS
TOTALES
La tabla 4.1 nos muestra el total de polipropileno consumido, as como el total de desperdicio de estematerial, tanto en yardas como en dlares en el ao 2009 en el proceso de produccin de carpetas.
Tabla 4.1 Consumo de polipropileno anual 2009
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CUANTIFICACION DE DESPERDICIO (USD)
La Figura 4.1 muestra el comportamiento del polipropileno de desperdicio vs el consumido por mes enel ao 2009 y representado en USD
Figura 4.1 Consumo de polipropileno en USD ao 2009
DEFINE JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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CUANTIFICACION DE DESPERDICIO (YDS)
Considerando lo anterior tambin se genera la figura 4.2 con el fin de visualizar la tendencia antesmencionada, tomando como unidad de comparacin las yardas utilizadas vs el desperdicio
Figura 4.2. Consumo de Polipropileno ao 2009 yardas
DEFINE JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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CALCULO DE NIVEL SIGMA
Unavez obtenidos los datos anteriores, en la tabla 4.2 se muestra el clculo del nivel sigma en laoperacin del proceso actual
Tabla 4.2 NIVEL SIGMA OPERACIN DE CORTEDEFECTOS OPORTUNIDADES DPMO NIVEL
969.914,00 12.869.804,00 75363,5409 2,93696802
Esta tabla nos muestra claramente las deficiencias del proceso actual, al estar trabajando con un nivelsigma de 2.93 aprox., lo cual indica la necesidad de robustecer dicho proceso, con la finalidad de que
obtener resultados mas satisfactorios
DEFINE JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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CONCLUSION
Los datos anteriores muestran una clara necesidad de llevar a caboel analisis en el area definida, estando totalmente alineados a losobjetivos anuales de la empresa, siendo uno de estos la reduccionde desperdicio.
DEFINE JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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DIAGRAMA DE GANTT
La calendarizacin del trabajo utilizando el diagrama de Gantt queda de la siguiente manera
Tabla 4.2 NIVEL SIGMA OPERACIN DE CORTE
DEFINE JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Current Date 20/02/2010
Title PROPUESTA DE GANT PO LIPROPILENO
Project Start 25/01/2010 08:00:00 a.m.
Project Finish 21/04/2010 05:00:00 p.m.
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MAPA DE PROCESO
El mapa del proceso se presenta a continuacin
Con esto se logra identificar de una forma mas visual, las operaciones que incluye el proceso defabricacin de carpetas
MEDIR
Binders SPCurrent State Map
Planning /Purchasing
Coordinator
Supervisor
RINGPANELY ESPPOLY
DailyDaily
II
1W
II
1W
II
1W
II
1W
SHIPPER
Warehouse
Daily
LT= 31dias
Daily
POLYClear
Daily
LT= 15dias LT1=1diaLT2=60 diasLT1=1diaLT2=4 d ias LT=31dias
1
CORTE
C/T= 2 seg/tira
deCuerpooBolsillo
2
SELLADO
0.5
LITERAT
0.5
ETIQUET
II
2Rollos POLY =
600Carpetas
1
INSPEC
II
48
Carpetas
Purc haseOrders
DCFontana
3XDaily
CustomerService
E lec
tronic
Man i fest
CustomerOrders
SKU: 777117960400030Demandapromedioporsemana =3,412carpetas
Demandapromediodiaria = 569carpetasSetUp =Average4hrs,
Machine C.Ti me(Operacion)= 34 seg/carpeta1RollodePoly= 300 carpetas( aprox)
1RollodeClear= 700carpetas(aprox)1Pallet= 192carpetas1shipper=4 carpetas
1
RED TAG
1
STAGIN
1
Custo msr equest
1
Packin g ,B il l o fLadding, Summary
1
SCAN
II
0W
CustomsAgency
ElectronicManifest
DAILY
ORDERS
RELEASE
Poly=
17kyds
Panel =10kuds
Poly Clear=24k yds
350 shippers
C/T= 34 seg/carpeta
C/T=4 seg/carpeta
C/T= 4seg/carpeta
C/T=30 seg/carpeta
C/T=590 seg/
pallet3.0 seg/carpeta
C/T=160seg/
pallet
0.28 seg/carpeta
C/T= 260 seg/pallet
502Carpetas en
Fontana, CEROenTransit
C/T=30 min/
envo
C/T= 10min/
envo
Nota: Habitualmenteesperade 1a 5hrspara
serenviado, enestecasono haba nada.
II
288
carpetas
II
0W
II
20Flats
II
80 Flats
II
2RollosdeClear=
1,300Carpetas
II
2RollosdeBolsillo =600Carpetas
0.5
REMACH
C/T= 10 seg/carpeta
II
42Flats
0.5
EMPAQUE
C/T=5 seg/
caja
II
1W
Ring =27,360 uds
I
14Carpetas
432 Rings
DCChicopee
216 CarpetasenChicopee, CEROen
Transit
3XDaily
Clear =16Cuerpo =120Bolsillo =200Panel = 108Espina =54Literatura= 2,500
4.4 dias 0.14 Dias 0.035 Dias 0.07 3 Dias 0.76 Dias 0 .084 Dias 0 Dias 0.50 Dia s 0 Dias
2 Seg 34 Seg 4 Seg 4 Se g 10 Seg 1.2 Seg 30 Se g 3.0 Seg 0 .28 Seg 0.457 Seg
ProductionLeadTime = 5.992dias= 517,708.8seg
ProcessingTime = 86.23seg
LeadTime = Inventario /
Demanda promediodiaria
LT1cuandoestaen kanban enbinacional
LT2cuandoelproveedor lot ienequeproducir
0.000166 % de Valor Agregado
II
No. Idea
1 M e j ora rel Le ad t ime de losProveedores:Polyy Ring.
2No debe existirel Kanbande material: Debe serms cercano a
"One piece Flow"
3
Reducirel WIPentre sellado y literatura,literatura y etiquetado,
etiquetado yremachado, etc.
Implementarel trabajoestndar.
4 Reducirel tiempodeInspeccin porcarpeta
5 R ed u cirel TiempodeSetUp: SMED
6Reduccin deHeadco unt:De 5 a 4Personasporcelda(o
menos)
7Realizarmodificacionesa Rosenthalspa rahacerlas"Dobles" :Adicionaruna Barra para unsegundo rollo.
8 Kaizende TPMaRosenthals:Asegurarla longitud del corte.
9 Kaizende 5S'spara la celda. (Dentrode TrabajoStdySMED)
10 Reduccindeespacio total ocupado.
11 R ea lizarmejorasergonmicas: DiseodeCelda
12 Eliminarel Rebabeo :TijerasyLija
13 Automatizacin de Etiquetadora yEstampadora
14Redisearmesasde trabajo de manera que quede espaciopara maximodo sflats.
15Reducirladistancia entreelAlmacn yla Celda. Kaizendeupermercado.
16 Acondicionamientodedados de sel lado
17 D e finicinde Parmetros de Mquina paraprod uccin
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DIAGRAMA SIPOC
Basndonos en este dato obtenido se procede a realizar un anlisis de los factores que afectan aesta operacin utilizando como herramienta el diagrama SIPOC
De este diagrama se logra identificar que la mayor parte de los gaps del proceso corresponden o sondebido al proceso de corte de roshental.
MEDIR
Area: Binder Specialti es Autor:
Dueo del Proceso: Hector Mercado Mquina: SHUTTLE TABLE Fecha: 04-feb-10
Suppliers Inputs Outputs
Providersofthe resources Resources Required Requirements Highlevel processdescription
Processdeliverables Requirements Stakeholders
N/A
8.7% promedio excedenteendimensiones
Operaciones
20 min/dia.promediot. m.
QC
N/A
N/A
N/A OPERACIONES QC
2 in /pza. Sobrante
SIPOC
InputsGap Analysis
Process
OutputsGap Analysis
Customers
Felipe Martinez /Marco Silva
-polipropilenocon
las dimensionesespecificadas enordendetrabajo
- No tiempo muertopor faltapolycortado
flat correctamentesellados.
550 CDPMS
2%Scrap deproceso
NO SOBRANTE
POLIPROPILENO
17 26 5 8 8 4 3
SURTIDOYALIMENTACION DEPOLIPROPILENOAAREA DE CORTE
(ROSHENTAL)
SELLADODEFLATSEN
SHUTTLE TABLEPARA PRODUCIR
CARPETAS
Materiales surtidos encelda en cantidad ytiempoadecuado(1 hr)
Materiales correctos ysin problemas de calidad
- Cortedeunidades depoly(cuerpoy bolsillo
excedente8.7%
promedio
20 min. promedio t.m
flats correctamentesellados, sin aire ylistos paraestamparse
- produccion deflatscon buenacali dad312CDPMS
1.6% scrap deproceso
2in. promediopolysobrante
Almacen
OperacionesQC/Cliente
Final
ENTREGA DEMATERIAL EN 1HR
CORTE DEPOLIPROPILENO
EN MAQUINAROSHENTAL PARA
ABASTECER ALAREA DE SELLADOY SHUTTLE TABLE
Operaciones
1 SURTIDORDEMATERIALES
1 GRUADE CARGA2 OPERADORESD EROSHENTAL
10OPERADORESSHUTTLECONDICIONESDE
TRABAJO ADECUADASENERGIAEL ECTRICA
-PARAMETROSDE
SELLADO EN ST
-PARAMETROSDE
CORTE ROSHENTAL
-HOJASDEOPERACIONDE ROSHENTAL
-HOJASDEOPERACION
DESHUTTLE TABLE
-DADOS DESELLADOVALIDADOS
ROSHENTALFUNCIONANDOCORRECTAMENTE E NPROCESODE CORTE
-MAQUINA DE SHUTTLETABLE ENBUENASCONDICIONESDEOPERACION
POLIPROPILENO ENESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DE
PRODUCTODISPONIBLES
MATERIALESCORRECTOS Y
DISPONIBLESENTIEMPO
OPERADORES,
SURTIDORESYCORTADORESENTRENADOS100%
OPERACIONES
MANUFAC TURA
MANTENIMIENTO
PROVEEDORES/INSPECCION DEENTRADA
INGENIERIA
ALMACEN
CAPACITACION
PERSONAL,HERRAMIENTAS,AREA Y SE RVICIOSDEAPOYO APRODUCCIN
DOCUMENTACION YFORMATOSREQUERIDOSENPROCESO
MAQUINARIA ENBUENAS
CONDICIONES DE
OPERACIO N,PROGRAMASDEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MATERIALES CONBUENACALIDAD
ESPECIFICACIONESDEPRODUCTOYPROCESO
MATERIALESDISPONIBLES ENKANBAN
PERSONALENTRENADO,PLANDEDE SARROLLO DEPERSONAL.
N/A
NOEX ISTENPARAMETROS DE
CORTE ENMAQUINAROSHENTAL
CORRELACION DECORTED EROSHENTAL
INEXISTENTE
MAQUINA ROSHENTALFUNCIONANDO PEROCONALTA VARIACION
N/A
N/A
4MIN. PROMEDIORETRASO POREVENTO
N/A
Operaciones
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CONCLUSIONES DIAGRAMA SIPOC
Hay un rea de oportunidad importante ya que el proceso de corte no se encuentraperfectamente estandarizado y definido lo cual permite la variacin del mismo.
La operacin en la que mayor cantidad de factores en este proceso es la de cortede polipropileno siendo esta una fuente importante de la variacin del proceso
MEDIR
No se tiene conocimiento, caracterizacin ni correlacin de los principales factoresque afectan a la operacin de corte ni del efecto de las interacciones de los mismos.
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DESPLIEGUE DE FUNCION DE CALIDAD (QFD)
Para nuestro proyecto la matriz QFD queda como se puede apreciar en la figura siguiente teniendo un
mayor peso para la satisfaccin de nuestro cliente interno principal el disminuir la variacin en lasdimensiones de corte de la carpeta
MEDIR
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
El siguiente diagrama de flujo muestra la secuencia de las operaciones y el proceso llevado a cabo enla produccion de carpetas en el area de specialties.
MEDIR
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO
Una vez identificada la etapa a analizar, ubicacin dentro del proceso productivo, ademas de la
fuente principal del desperdicio, la cual fue identificada como el area de corte, el siguiente paso esanalizar o definir las posibles causas que originan el desperdicio en esa area.
MEDIR
La figura muestra un Diagrama Causa-Efecto, el cual logra resumir las causas que originan lavariacin en el corte,
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO
Analizando dicho diagrama, se observan 10 factores que pueden ser los que originan la variacin enlas dimensiones del corte
MEDIR
Haciendo un anlisis mas minucioso, se logro agrupar estos 10 factores en 4 grupos o clases :
La dimensin del corte
El espesor del polipropileno
Presencia o ausencia de tope
La velocidad de corte.
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ANLISIS R & R y DISEO DEEXPERIMENTOS
La forma mas viable de realizar la investigacion e identificacion de las causas reales del desperdiciomediante el analisis de los causas posibles mostradas anteriormente es la realizacion de unexperimento estadistico de estos factores
MEDIR
Previo al analisis de dichos factores, el intrumento utilizado para medir los resultados obtenidos debe
ser confiable, para lo cual debe ser validado
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SISTEMA DE MEDICION
El instrumento de medicin que se utiliza en el proceso de corte es una mesa que incluye una reglagraduada, con graduaciones mnimas de 1/32 pulgadas, conjugada con la capacitacion de losoperadores que utilizan dicho sistema
MEDIR
Por cuestiones practicas se analizan los datos de 3 operadores, 1 operador por turno, ademas delcoordinador de produccion, que es quien verifica la operacin de estos
PARTE OPERADOR MEDICION 1 MEDICION 2 MEDICION 3
1 ARMANDO 30,4375 30,4375 30,46875
2 ARMANDO 30,28 30,31 30,31
3 ARMANDO 30,3125 30,3125 30,3125
4 ARMANDO 30,31 30,31 30,31
5 ARMANDO 30,25 30,28 30,25
6 ARMANDO 30,22 30,25 30,25
7 ARMANDO 30,125 30,125 30,125
8 ARMANDO 30,38 30,38 30,38
9 ARMANDO 30,0625 30,0625 30,0625
10 ARMANDO 30,8125 30,8125 30,8125
1 MIGUEL 30,40625 30,4375 30,4375
2 MIGUEL 30,31 30,34 30,31
3 MIGUEL 30,3125 30,3125 30,3125
4 MIGUEL 30,31 30,28 30,31
5 MIGUEL 30,25 30,16 30,25
6 MIGUEL 30,22 30,25 30,25
7 MIGUEL 30,15625 30,125 30,1258 MIGUEL 30,41 30,38 30,38
9 MIGUEL 30,0625 30,0625 30,0625
10 MIGUEL 30,8125 30,78125 30,8125
1 JUAN JOSE 30,4375 30,40625 30,4375
2 JUAN JOSE 30,31 30,31 30,31
3 JUAN JOSE 30,3125 30,3125 30,3125
4 JUAN JOSE 30,31 30,34 30,31
5 JUAN JOSE 30,28 30,25 30,25
6 JUAN JOSE 30,22 30,25 30,28
7 JUAN JOSE 30,15625 30,125 30,125
8 JUAN JOSE 30,38 30,34 30,38
9 JUAN JOSE 30,0625 30,0625 30,09375
10 JUAN JOSE 30,8125 30,8125 30,8125
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SISTEMA DE MEDICION
RESULTADO DEL ESTUDIO R & R
MEDIR
FuenteTabla ANOVA
Reporte de Repetibilidad y Reproducibilidad de Calibrador
Medicin Sigma Porcentaje Varianza Porcentaje de Porcentaje
Unidad Estimada Variacin TotalEstimada Contribucin de R&R
Repetibilidad 0.0177736 8.7733 0.000315899 0.769708 100.00
Reporducibilidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
R & R 0.0177736 8.7733 0.000315899 0.769708 100.00
Partes 0.201806 99.6144 0.0407255 99.2303
Variacin Total 0.202587 100.0 0.0410414
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SISTEMA DE MEDICION
MEDIR
Con base en un estudio involucrando 3 operadores, cada uno midiendo 10 partes 3 veces, ladesviacin estndar estimada del proceso de medicin es igual a 0.0177736. Incluyendopartes, la variacin total (VT) es igual a 0.202587. El % de variacin total en este caso, elvalor es igual a 8.7733%. Las reglas del pulgar generales clasifican un sistema de medicincomo aceptable si el porcentaje de variacin total de RyR es menor que 10%, aunque hasta30% puede ser aceptable para algunas situaciones
En este caso en especfico se tiene una gran variacin entre las piezas como sepuede constatar al analizar la tabla ANOVA.
En resumen y analizando los datos obtenidos de la Anova. Se concluye que elsistema de medicion es confiable
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Fase AnlisisDiseo de experimentos
Anlisis
La herramienta de diseo de experimentos es utilizada cuando la causa real de la variacin no quedaclaramente identificada con mtodos estadsticos ms sencillos o en los casos en los cuales son muchoslos factores que intervienen en el proceso que complica considerablemente el determinar cualcombinacin nos permitira llegar a un desempeo ptimo del proceso.En el caso de nuestro proyecto, con los mtodos convencionales no resulta sencillo el llegar a la relacinde factores que nos permitir tener un desempeo ptimo. El diseo del experimento propuesto es unexperimento 24 factorial aleatorio, realizndose un diseo de experimentos por cada una de las 5mquinas de corte, mostrndose este diseo en la tabla siguiente.
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Anlisis
DISEO DE EXPERIMENTOS ACV-05_TRANSPARENTE
BLOQUE VELOCIDAD_CORTE
DIMENSIN_CORTE
DIMETRO_ROLLO_POLIPROP
FRENO DIFERENCIA_TARGET (RESPUESTA)
UNIDADES RPM PULGADAS PULGADAS AUSENCIA/PRESENCIA
PULGADAS
1 30 22.5 15.5 0 -0.3751 100 30 5 1 0.468751 30 30 15.5 1 -0.15625
1 30 30 5 1 0.0156251 30 22.5 5 0 -0.3751 100 30 5 0 -0.43751 30 22.5 15.5 1 -0.093751 100 30 15.5 1 0.156251 30 30 5 0 -0.6406251 100 22.5 5 1 0.781251 100 30 15.5 0 -0.46875
1 100 22.5 5 0 -0.3593751 30 30 15.5 0 -0.3906251 100 22.5 15.5 0 -0.218751 100 22.5 15.5 1 0.0781251 30 22.5 5 1 0.125
http://asu.edu/ -
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Anlisis
RESULTADOS DOE ACV-05
EXPERIMENTO
CUERPO
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Anlisis
DIFEREN _TARG ET PREDICH OSPSTDERRO RSLOW ERPLIM SUPP ERPLIM SCSTDERRORSLOWERCLIM SUPP ERCLIM SRESIDUO SSRESIDUA LSLEVERAGESDFITS M D ISTS
PULGADAS
Valores
Predichos
Errores
Estndar d
Predicc ion
Lmites
Infer iores
Predicc ion
Lmites
Super iores
Predicc ion
Errores
Estndar d
M edias
Lmites
Infer iores
M edias
Pronostica
Lmites
Super iores
M edias
Pronostica Res iduos
Res iduos
Estudent
d os Le ve rage s
Estadsti
DFITS
Distancias
M ahalano
-0.375 -0.31543 0.142028 -0.680525 0.0496657 0.0906543 -0.548464 -0.0823949-0.0595703-0.96862 0.6875 -1.4367 29.8667
0.46875 0.504883 0.142028 0.139787 0.869978 0.0906543 0.271848 0.737918 -0.0361328-0.548284 0.6875 -0.813236 29.8667
-0.15625 -0.166992 0.142028 -0.532088 0.198103 0.0906543 -0.400027 0.0660426 0.01074220.157691 0.6875 0.233893 29.8667
0.015625 0.0244141 0.142028 -0.340681 0.389509 0.0906543 -0.208621 0.257449 -0.00878906-0.128887 0.6875 -0.191171 29.8667
-0.375 -0.436523 0.142028 -0.801619 -0.0714281 0.0906543 -0.669558 -0.203489 0.06152341.00829 0.6875 1.49554 29.8667
-0.4375 -0.483398 0.142028 -0.848494 -0.118303 0.0906543 -0.716433 -0.250364 0.04589840.713104 0.6875 1.0577 29.8667
-0.09375 -0.143555 0.142028 -0.50865 0.221541 0.0906543 -0.376589 0.0894801 0.04980470.782673 0.6875 1.16089 29.86670.15625 0.12207 0.142028 -0.243025 0.487166 0.0906543 -0.110964 0.355105 0.03417970.516609 0.6875 0.766255 29.8667
-0.640625 -0.639648 0.142028 -1.00474 -0.274553 0.0906543 -0.872683 -0.406614-0.00097656-0.01429150.6875 -0.021197829.8667
0.78125 0.68457 0.142028 0.319475 1.04967 0.0906543 0.451536 0.917605 0.09667972.00174 0.6875 2.96906 29.8667
-0.46875 -0.424805 0.142028 -0.7899 -0.0597093 0.0906543 -0.657839 -0.19177 -0.0439453-0.679173 0.6875 -1.00738 29.8667
-0.359375 -0.25293 0.142028 -0.618025 0.112166 0.0906543 -0.485964 -0.0198949-0.106445 -2.4837 0.6875 -3.68392 29.8667
-0.390625 -0.389648 0.142028 -0.754744 -0.0245531 0.0906543 -0.622683 -0.156614-0.00097656-0.01429150.6875 -0.021197829.8667
-0.21875 -0.323242 0.142028 -0.688338 0.0418532 0.0906543 -0.556277 -0.09020740.104492 2.37251 0.6875 3.519 29.8667
0.078125 0.172852 0.142028 -0.192244 0.537947 0.0906543 -0.0601832 0.405886 -0.0947266-1.92315 0.6875 -2.85249 29.8667
0.125 0.176758 0.142028 -0.188338 0.541853 0.0906543 -0.056277 0.409793 -0.0517578-0.818393 0.6875 -1.21387 29.8667
CONCENTRADO DE RESULTADOS EXPERIM ENTO AV-05 TRANSPARENTE
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Anlisis
Anlisis de Varianza para DIFERENCIA_TARGET -ACV_05_TRANSPARENTE
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Anlisis
DETERMINACIN DE CONDICIONES PTIMAS DE OPERACIN
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Anlisis
CONCLUSIONES FASE ANLISIS
Conclusin fase anlisisComo se puede apreciar en las tablas concentradoras de resultados de los diferentes diseosde experimentos realizados, las condiciones de operacin cambian mucho de mquina amquina por lo que tomando como base los datos obtenidos se realicen los ajustes en losparmetros de operacin recomendados y se monitoree los resultados de estos cambios deproceso. De la misma manera se sugiere la implementacin de un sistema de retencin fsico(tope) para que ayude al sistema de frenado al ir variando las dimensiones y el peso del rollode polipropileno.
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Mejora
FASE MEJORA
Una vez determinadas las causas de la variacin en el proceso de corte se procede a lageneracin de ideas tendientes a eliminar las causas de la fluctuacin del proceso y asconseguir la mejora del mismo.En una reunin de trabajo con el equipo de ingeniera de esta rea de produccin, lossupervisores y los operarios mas experimentados se propusieron las siguientes mejorasfactibles.Control de velocidad de corte: De todos los parmetros observados y analizados en elexperimento realizado, uno de los mas importantes para mantener controlado es el develocidad, ya que a travs del tiempo pudiera ser modificado a criterio por parte del operadorde la maquina, es por ello que se busco el establecer en el proceso un POKA YOKE queevitara la posibilidad de equivocacin y modificacin por parte del operador. Tal necesidad,arrojo como resultado el dejar la velocidad de todas las maquinas del rea a velocidadconstante, y de acuerdo a las velocidades sugeridas en el anlisis DOE mostradoanteriormente esto se llevo a cabo mediante la desinstalacin del mecanismo o potencimetrode ajuste de velocidad, lo cual elimina el factor humano en el control de este factor, lacondicin actual de la maquina puede ser observada en la figura siguiente:
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Mejora
Potencimetrode velocidad
oculto
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Mejora
FASE MEJORA
Mejora en la operacin de sellado: Un factor no relacionado directamente con el proceso decorte de polipropileno, pero que evidentemente es de potencial influencia en el hecho de tenerque aumentar la dimensin del material cortado y por ende aumentar el porcentaje dedesperdicio del proceso, es la operacin de sellado(operacin posterior al proceso de corte),esto debido a 2 posibles factores, el primero de ellos es debido a que el operador coloque enposicin incorrecta el material de polipropileno, y la segunda relacionada con eldesplazamiento de la mesa donde se coloca el material, ya que existe la posibilidad de que enel proceso, dicho material se desplazara, provocando tambin desperdicio.La accin principal para contrarrestar estos posibles eventos, fue la colocacin de topes deesponja de acuerdo a las dimensiones del material a sellar, considerando su rango de aberturaalineado a los rangos mximos de la operacin de corte, sugeridos ya previamente en la fase3 de anlisis de este proyecto.Esta implementacin puede ser observada en la figura 4.5., en la que se muestra la estacinde sellado y los topes colocadosQuedando la estacin de sellado como se muestra en la siguiente figura.
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FASE MEJORA
Cabe mencionar que los topes colocados no representan un costo para el proyecto debido aque es derivado de material incluido en cajas de materia prima, de algunos materiales que sesurten en la planta. Con esta accin se garantiza que los factores externos al proceso de corteafecten la cantidad de desperdicio de polipropileno generado por el proceso y por las mejorasefectuadas en la reduccin de la dimensin del corte.
Una vez implementadas las acciones se procede a recolectar datos para validarestadsticamente que estas modificaciones tengan el impacto en calidad y control
de desperdicio requerido por el proyecto.
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