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Universidad de Acción Pro Educación y Cultura Decanato de Ingeniería e Informática Escuela de Ingeniería Tesis de Grado para Optar por el Título de: Ingeniero Industrial Título del trabajo: “PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VENTANAS SALOMÓNICAS PARA LA EMPRESA PLASTICOS Y ESPEJOS S.R.L, UBICADA EN EL DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA, AÑO 2017". Sustentantes Br.Juan Carlos Espinosa 2014-0215 Br.Aida Veras Acosta 2013-1317 Br.Santiago Jose Pache 2013-0878 Asesor: Ing. Charmery Graciano P.H.D Distrito Nacional República Dominicana Agosto 2017

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Page 1: Ingeniero Industrial...Ingeniero Industrial Título del trabajo: “PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VENTANAS SALOMÓNICAS PARA LA EMPRESA PLASTICOS Y …

1 | P á g i n a

Universidad de Acción Pro Educación y Cultura

Decanato de Ingeniería e Informática Escuela de Ingeniería

Tesis de Grado para Optar por el Título de:

Ingeniero Industrial

Título del trabajo:

“PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE

VENTANAS SALOMÓNICAS PARA LA EMPRESA PLASTICOS Y ESPEJOS S.R.L,

UBICADA EN EL DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA, AÑO 2017".

Sustentantes

Br.Juan Carlos Espinosa 2014-0215

Br.Aida Veras Acosta 2013-1317

Br.Santiago Jose Pache 2013-0878

Asesor:

Ing. Charmery Graciano P.H.D

Distrito Nacional República Dominicana

Agosto 2017

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“Los Conceptos expuestos en esta investigación son de la exclusiva responsabilidad de

su(s) autor(es)”.

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RESUMEN

El siguiente trabajo de grado expone un plan de optimización que construye una

propuesta de mejora a través de la aplicación de técnicas de control estadístico y

herramientas de lean manufacturing en la empresa Plásticos y Espejos, la cual se

especializa en el diseño, fabricación y comercialización de ventanas, vidrios y

espejos. La siguiente propuesta es generada con el propósito de mejorar la

eficiencia del sistema de producción, disminuir tiempos, costos y riesgos laborales.

La investigación expuesta se compone de tres etapas, consecuentes una de la otra,

las cuales brindan informaciones claves para la optimización de procesos.

La primera etapa se basa en la recopilación de información que servirá de soporte

para la identificación de herramientas de ingeniería industrial que serán

posteriormente utilizadas para la mejora de los procesos de producción.

En la segunda etapa se describe la situación actual de la empresa en la elaboración

de ventanas salomónicas, iniciando con una descripción general de la empresa y

los diferentes pasos que se llevan a cabo para la manufactura. Esto permite

identificar todas las oportunidades de mejora que existen actualmente en el sistema

de producción del objeto de estudio.

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La tercera etapa está compuesta por la propuesta de optimización, realizada en

base a las oportunidades de mejora identificadas en las distintas etapas del proceso

de elaboración de las ventanas salomónicas. Posteriormente se presenta una

estimación de los posibles resultados que se alcanzarían tras la implementación, y

por último se valida mediante comparaciones los resultados actuales y los

propuestos.

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Dedicatoria

“Piensa en grande y tus hechos crecerán, piensa en pequeño y

quedaras atrás, piensa que puedes y podrás; todo está en el estado

mental.”

Napoleón Hill

A Dios

Por guiar mis pasos y darme la fortaleza para seguir adelante.

A mis Padres

Carlos Espinosa y Maria Teresa Sosa por el amor, cariño y apoyo.

A mis hermanos

Angie y Darwin por el soporte diario de mis metas.

Juan Carlos Espinosa

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Dedicatoria

“La única manera de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces. Si

no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes”.

Steve Jobs

A Dios

Por permitirme llegar hasta este punto y colmarme de salud y disposición para

lograr mis objetivos, además por su amor incondicional en cada momento.

A mis Padres

Por su perseverancia, constancia, amor y apoyo que ha estado presente desde

siempre, por ser mis grandes pilares y guías en sabiduría, bondad y humildad que

me han permitido ser una persona de bien.

A mis Familiares

A mis hermanas Ruth, Mari, Raquel y hermanos David, José Ángel por su increíble

apoyo incondicional; a mi tía Flavia por ser un soporte inquebrantable , y a todos

aquellos que participaron directa o indirectamente en la elaboración de esta tesis.

¡Se los dedico a ustedes!

Aida Veras

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Dedicatoria

“No se trata de lo duro que golpees. Se trata de lo fuerte que puedes

ser golpeado y seguir hacia adelante. Cuanto puedes soportar y seguir

adelante. ¡Así es como se gana!”

Rocky Balboa

A Dios

Por la oportunidad de nacer en una familia cristiana católica catecúmena, la cual

me inculcó los valores necesarios para emprender el camino de la visa con éxito.

A mis Padres

Por su perseverancia, constancia, amor y apoyo que ha estado presente desde

siempre, por ser mis grandes pilares y guías en sabiduría, bondad y humildad que

me han permitido ser una persona de bien.

A mis Hermanos

A mis nueve hermanos: Javier, Jonathan, Sarah, Claudia, Paloma, Priscila,

Cristian, Jorge y Lourdes, que siempre han estado para apoyarme en mis

proyectos y ayudándome a crecer.

Santiago Pache

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8 | P á g i n a

Agradecimientos

A Dios

Por mantenerme bajo su guía durante todo este tiempo y sobre todo permitirme

concluir esta etapa de mi vida, por igual, agradecerle por darme la certeza

constante de que el todo lo puede y siempre vela por mi bien.

A mis padres

Carlos Espinosa y Maria Teresa Sosa por ser mi pilar principal, ser esas palabras

de alientos que necesitaba en eso momentos de desesperación, como por igual,

brindarme sus consejos y experiencias. Gracias, ustedes no tiene comparación

alguna, ni existen palabras que reconforten lo importante y valiosos que son para

mí.

A mis hermanos

Angie y Darwin por ofrecerme su ayuda, su preocupación y sus consejos durante

toda esta etapa que ha sido gratificante y de crecimiento.

A Katherine Agüero

Por permitirnos poder llevar a cabo este trabajo, abriéndonos las puertas de su

empresa familiar y por siempre recibirnos con su cordialidad y amor.

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9 | P á g i n a

A mis compañeros de trabajo de grado

Santigo Pache y Aida Veras, por el esfuerzo, apoyo y conocimientos que

permitieron que esto fuera posible.

A Charmery Graciano

Por ser nuestra profesora y asesor, sirviendo de guía absoluta para la realización

de este trabajo de grado, a tal punto de hacernos cumplir un trabajo de calidad

pero por igual, por asegurarse de formarnos como profesionales con un alto

sentido de ética y responsabilidad.

Gracias por todo!

Juan Carlos Espinosa

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10 | P á g i n a

Agradecimientos

A Dios

Agradezco el amor y bondad que has tenido conmigo, así como también de

permitirme sonreír y disfrutar de mis logros que son resultado de tu ayuda.

Gracias por estar presente no solo en este proceso, sino en todo momento

ofreciéndome lo mejor, principalmente permitirme finalizar esta meta.

A mis Padres:

Marino Veras y Ana Acosta

Por contar de su apoyo en todo momento, por los valores que me han inculcado,

por su amor y paciencia brindada todos los días y por haberme dado la

oportunidad de gozar de una excelente educación en el trascurso de mi vida. Sobre

todo por ser excelentes ejemplos de vida a seguir.

A mis Hermanos

Ruth, David, María, Raquel y José Ángel

Por ser una importante parte en mi vida y de lo que soy en el presente, por su

increíble apoyo, cariño y ejemplos de amor. Gracias por llenarme los días de

locuras y alegrías. Especialmente te agradezco Ruth, por tu increíble soporte y

disponibilidad todos los días en acompañarme, distraerme y aconsejarme.

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11 | P á g i n a

A Flavia Acosta

Por su incondicional amor y sabiduría que brinda todos los días, así como su

disposición en ayudarme siempre.

A mis Compañeros de Tesis

Santiago Pache y Juan Carlos Espinosa

Por ser los mejores compañeros que la vida me otorgo y de disfrutar de su

compañía en el transcurso de trabajo de grado y siempre. Por su paciencia, amor,

inteligencia y humildad. Gracias por ser mis amigos y le agradezco a Dios por

gozar de esta experiencia con ustedes caballeros.

A Ing. Charmery Graciano

Agradezco increíblemente su ayuda brindada en todo este trabajo de investigación,

así como también por su confianza, apoyo, experiencia y tiempo depositado en

nosotros desde el primer día y por ser siempre una excelente educadora, ingeniera

y persona.

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A mis Amigos

Laura Geraldino, Paloma Abreu, Miguel Contreras, José Alejandro, Roni Olivero,

Johan Pérez Mancebo, Pedro Urbaez.

Quisiera agradecer por todos los gestos, palabras, abrazos, buenos deseos y

presencia que han estado presente no solo por motivo de este objetivo logrado, sino

con su cariño sincero y honesto durante estos años de amistad.

A los profesionales

Jheniffer Amarante, Ricardo Valdez, Alvin Rodríguez, José Carlo Reymond,

Fernando López, Pastor Castillo.

Por ser guías constante en aprendizaje durante estos cuatro años de trayectoria

universitaria; Prácticas y consejos que tomare en cuenta tanto para la vida

profesional como personal.

Muchas Gracias!

Aida Veras

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Agradecimientos

A Dios

Agradezco el amor y bondad que has tenido conmigo, así como también de

permitirme sonreír y disfrutar de mis logros que son resultado de tu ayuda.

Gracias por estar presente no solo en este proceso, sino en todo momento

ofreciéndome lo mejor, principalmente permitirme finalizar esta meta.

A mis Padres:

Francisco Pache y Vicenta Paulino

Por contar de su apoyo en todo momento, por los valores que me han inculcado,

por su amor y paciencia brindada todos los días y por haberme dado la

oportunidad de gozar de una excelente educación en el trascurso de mi vida. Sobre

todo por ser excelentes ejemplos de vida a seguir.

A mis Hermanos

A mis nueve hermanos: Javier, Jonathan, Sarah, Claudia, Paloma, Priscila,

Cristian, Jorge y Lourdes, porque siempre han estado para apoyarme en mis

proyectos, darme soporte en mis debilidades, corregir mis errores y celebrar mis

éxitos.

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A mis Compañeros de Tesis

Aida Veras y Juan Carlos Espinosa

Por permitirme ser parte de este increíble equipo de trabajo. Por todo el esfuerzo y

dedicación brindada para concluir con esta etapa de la vida, con éxito.

A Ing. Charmery Graciano

Agradezco increíblemente por toda la ayuda brindada en todo este trabajo de

investigación, así como también por su confianza, apoyo, experiencia y tiempo

depositado en nosotros desde el primer día. Por ser una excelente profesora,

ingeniera y consejera de vida.

A mis Compañeros de APEC

Especialmente: Eixel Ayala, Sarah Hernández, Anthony Brito, Patricia Santana,

Roni olivero, Natividad Ortiz, José Peña, Laura Beatriz y Jeismel Rodriguez.

Quisiera agradecer por todos los gestos, palabras, abrazos, buenos deseos y

presencia que han estado siempre presente, de forma sincera y honesta durante

estos años de amistad.

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A mis más cercanos amigos

Manuel Hernández, Eric Güilamo, Jessica Dume, Luisanna Gómez, Angie

Espinosa, Carolin Gonzalez, Melissa Gómez, Arturo Severino, Orlando Beato, Juan

José Richardson, Joel Larancuent, Omar Solano, Pilar Rijo y Diana Vizcaino.

Gracias por estar siempre conmigo en todos los momentos de dificultad y alegría,

ayudándome y aconsejándome sin desfallecer nunca ese apoyo incondicional y

desinteresado.

Muchas Gracias!

Santiago Pache

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TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN ......................................................................................................................... 3

Dedicatoria ......................................................................................................................... 5

Agradecimientos ................................................................................................................ 8

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................. 16

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................ 18

LISTA DE TABLAS .......................................................................................................... 21

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 22

OBJETIVOS ..................................................................................................................... 24

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................ 25

JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 26

CAPITULO I ..................................................................................................................... 27

1.0 MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 27

1.1Procesos industriales .................................................................................................. 27

1.1.1 Optimización de los procesos .................................................................................. 29

1.1.2 Proceso de producción ............................................................................................ 30

1.1.3 Etapas ..................................................................................................................... 31

1.2 Diagramas .................................................................................................................. 33

1.2.1 Diagrama de operaciones ....................................................................................... 34

1.2.2 Diagrama de flujo de procesos ................................................................................ 36

1.3 Layout ........................................................................................................................ 38

1.3.1 Tipos de distribución................................................................................................ 39

1.3.2 Distribución orientada al proceso............................................................................. 40

1.4 Técnicas de Mejora .................................................................................................... 42

1.4.1 Lean Manufacturing ................................................................................................. 43

1.4.2 Enfoque del Lean Manufacturing ............................................................................. 44

1.4.3 Técnicas y Herramientas de Lean Manufacturing .................................................... 47

1.4.4 Value Stream Mapping (VSM) ................................................................................. 48

1.4.5 Estrategia de las 5´s ................................................................................................ 52

CAPITULO II .................................................................................................................... 55

2.0 ESTUDIO DE CASO .................................................................................................. 55

2.1 Breve descripción de la empresa ............................................................................... 55

2.2 Estructura organizacional ........................................................................................... 59

2.3 Modelos de ventanas ................................................................................................. 60

2.4 Imágenes de referencia por modelo ........................................................................... 61

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2.5 Descripción del objeto de estudio ............................................................................... 62

2.5.1 Definición de ventana: ............................................................................................ 62

2.5.2 Función: ................................................................................................................. 63

2.3 Volúmenes de producción y demanda ........................................................................ 63

2.6 Modelo elegido y motivo de elección .......................................................................... 64

2.7 Lista de materiales para la fabricación de ventanas salomónicas tipo AA .................. 65

2.8 Descripción del proceso de producción para ventanas salomónicas .......................... 66

2.9 Situación actual de la empresa ................................................................................... 67

2.10 Diagrama de operaciones ........................................................................................ 67

2.11 Capacidad Actual de la Línea de Producción de Ventanas salomónicas .................. 69

2.12 Mapeo de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping) ........................................... 70

2.12.1 Flujo de la información .......................................................................................... 72

2.12.2 Flujo de Materiales ................................................................................................ 73

2.12.3 Jornada Laboral .................................................................................................... 74

2.12.4 Análisis del VSM ................................................................................................... 74

2.13 Distribución de Layout Actual ................................................................................... 75

2.13.1 Análisis del Layout actual ...................................................................................... 76

2.14 Deficiencias encontradas en el proceso de la línea de Producción Ventanas

Salomónicas tipo AA ........................................................................................................ 78

CAPITULO III ................................................................................................................... 80

3.0 PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE

VENTANAS SALOMÓNICAS TIPO AA DE LA EMPRESA PLÁSTICOS Y ESPEJOS. .... 80

3.1 Introducción ................................................................................................................ 80

3.2 Value Stream Mapping Del Estado Futuro .................................................................. 81

3.3 Propuesta de redistribución de la Línea de producción de Ventanas Salomónicas .... 84

3.4 Propuesta de 5S en la línea de producción de ventanas salomónicas tipo AA. .......... 86

3.4.1 Clasificación: ........................................................................................................... 87

3.4.2 Ordenar: .................................................................................................................. 88

3.4.3 Limpieza e inspección: ............................................................................................ 89

3.4.4 Estandarización: ...................................................................................................... 91

3.4.5 Identificación de materiales ..................................................................................... 93

3.4.6 Autodisciplina: ......................................................................................................... 97

3.5 Estimación de resultados ........................................................................................... 98

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 99

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 101

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 103

ANEXOS ........................................................................................................................ 105

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LISTA DE FIGURAS

Figuras Páginas

Figura 1: Estructura general de procesos de manufactura (elaboración propia) ................ 28

Figura 2: Diagrama de la optimización de procesos (GOMEZ, 2012) .................................. 29

Figura 3: Diagrama de operaciones (Niebel, 2009) ................................................................ 35

Figura 4: Diagrama de flujo de procesos (Niebel, 2009) ........................................................ 37

Figura 5: Sistema Producción Toyota (perez, 2009) ........................................................... 46

Figura 6: Técnicas y Herramientas de Lean Manufacturing (Vivero, 2016) .................. 47

Figura 7: Pasos iniciales en el Mapeo de la Cadena de Valor (Sigma, OPEX Lean Six,

2009) ................................................................................................................................................ 49

Figura 8: Mapa de la Cadena de valor (Sigma, OPEX Lean Six, 2009) ........................... 51

Figura 9: Logo de la empresa (Plasticos y Espejos, SRL, 2017) ..................................... 55

Figura 10: Ubicación geográfica de la empresa Plásticos y Espejos S.R.L., calle José

Martí #228, en Villa María, Santo Domingo, RD (Google.com/maps/, n.d.) ................... 58

Figura 11: Estructura organizacional de Plásticos y Espejos S.R.L. (Plasticos y

Espejos, SRL, 2017) ..................................................................................................................... 59

Figura 12: Ventana Salomónica Tipo AA (Plasticos y Espejos, SRL, 2017) ................. 61

Figura 13: Ventanas corredizas (Plasticos y Espejos, SRL, 2017) ................................. 61

Figura 14: Ventanas Europeas (Plasticos y Espejos, SRL, 2017) ................................... 62

Figura 15: Volumen de producción y demanda semanal (elaboración propia) ........... 63

Figura 16: Ventana Salomónica Tipo AA (Plasticos y Espejos, SRL, 2017) ................. 64

Figura 17: Lista de materiales para la fabricación de ventanas salomónicas tipo AA

(elaboración propia) ....................................................................................................................... 65

Figura 18: Diagrama de operaciones actual de la línea de producción de Ventanas

Salomónicas tipo AA (elaboración propia) ........................................................................... 68

Figura 19: Mapeo de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping) actual (elaboración

propia) ............................................................................................................................................. 71

Figura 20: Flujo de la información (elaboración propia) ................................................... 72

Figura 21: Diagrama de Flujo de Materiales (elaboración propia) .................................. 73

Figura 22: Distribución de Layout Actual para la elaboración de ventanas

salomónicas tipo AA (elaboración propia) ............................................................................ 75

Figura 23: Mapeo de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping) propuesto

(elaboración propia) .................................................................................................................... 82

Figura 24: Layout Propuesto (elaboración propia) ............................................................. 85

Figura 25: Plantilla para la creación de SWI (elaboración propia) ........................................ 92

Figura 26: Etiqueta de identificación de materiales (elaboración propia) .................... 93

Figura 27: Señalizaciones de orientación y/o advertencia (GOMEZ, 2012) ........................ 96

Figura 28: Flujograma del proceso de corte de celosías (elaboración propia) ......... 108

Figura 29: Flujograma del proceso de doblado y perforado de celosía (elaboración

propia) ........................................................................................................................................... 109

Figura 30: Flujograma del proceso de corte de 8 láminas o balancines (elaboración

propia) ........................................................................................................................................... 110

Page 19: Ingeniero Industrial...Ingeniero Industrial Título del trabajo: “PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VENTANAS SALOMÓNICAS PARA LA EMPRESA PLASTICOS Y …

19 | P á g i n a

Figura 31: Flujograma del proceso de perforado de lámina o balancín (elaboración

propia) ........................................................................................................................................... 111

Figura 32: Flujograma del proceso de 10 celosías con 4 láminas (ventana derecha) /

(elaboración propia) .................................................................................................................. 112

Figura 33: Flujograma del proceso de 10 celosías con 4 láminas (ventana izquierda)

/ (elaboración propia) ................................................................................................................ 113

Figura 34: Flujograma del proceso de cortar cuatro barras (Marco interior) /

(elaboración propia) .................................................................................................................. 114

Figura 35: Flujograma del proceso de perforar marco interior (elaboración propia)

......................................................................................................................................................... 115

Figura 36: Flujograma del proceso de perforar para el operador (elaboración propia)

......................................................................................................................................................... 116

Figura 37: Flujograma del proceso del ensamble de dos marcos interiores con

ventana derecha (elaboración propia) .................................................................................. 117

Figura 38: Flujograma del proceso del ensamble de dos marcos interiores con

ventana izquierda (elaboración propia) ............................................................................... 118

Figura 39: Flujograma del proceso de corte de dos barras (elaboración propia) .... 119

Figura 40: Flujograma de proceso del perforado del marco exterior (elaboración

propia) ........................................................................................................................................... 120

Figura 41: Flujograma de proceso del ensamble del marco exterior con ventana

derecha e izquierda (elaboración propia) ............................................................................ 121

Figura 42: Flujograma de proceso del ensamble del operador (elaboración propia)

......................................................................................................................................................... 122

Figura 43: Flujogramas de proceso de cortar 20 celosías (elaboración propia) ...... 123

Figura 44: Flujogramas de proceso de perforado y doblado de celosías .................. 124

Figura 45: Flujogramas de proceso de cortado de 8 láminas o balancines

(elaboración propia) .................................................................................................................. 125

Figura 46: Flujogramas de proceso de perforar lamina o balancín .............................. 126

Figura 47: Flujogramas de proceso del ensamble de 10 celosías con 4 láminas

(ventana derecha) / (elaboración propia) ............................................................................. 127

Figura 48: Flujogramas de proceso de ensamble de 10 celosías con 4 láminas

(ventana izquierda) / (elaboración propia) ........................................................................... 128

Figura 49: Flujogramas de proceso de cortar cuatro barras (Marco interior) /

(elaboración propia) .................................................................................................................. 129

Figura 50: Flujogramas de proceso de cortar dos barras (Marco exterior) /

(elaboración propia) .................................................................................................................. 130

Figura 51: Flujogramas de proceso del perforado del marco interior y exterior

(elaboración propia) .................................................................................................................. 131

Figura 52: Flujogramas de proceso de perforar para el operador (elaboración propia)

......................................................................................................................................................... 132

Figura 53: Flujogramas de proceso del ensamble de dos marcos interior con

ventana derecha / (elaboración propia) ............................................................................... 133

Figura 54: Flujogramas de proceso del ensamble de dos marcos interior con

ventana derecha / (elaboración propia) ............................................................................... 134

Figura 55: Flujogramas de proceso del ensamble del marco exterior con ventana

derecha e izquierda (elaboración propia) ............................................................................ 135

Figura 56: Estación cuatro (Plasticos y Espejos, SRL, 2017) ........................................ 137

Figura 57: Estación 5 (Plasticos y Espejos, SRL, 2017) .................................................. 138

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20 | P á g i n a

Figura 58: Estación 8 (Plasticos y Espejos, SRL, 2017) .................................................. 139

Figura 59: SWI – Cortado de Celosías (elaboración propia) ............................................... 140

Figura 60: SWI - Perforado y doblado de Celosías (elaboración propia) .................... 141

Figura 61: SWI - Cortado de láminas / balancín (elaboración propia) ......................... 142

Figura 62: SWI - Perforado de láminas / balancín (elaboración propia) ...................... 143

Figura 63: SWI - Sub ensamble de ventana (elaboración propia) ................................. 144

Figura 64: SWI – Cortado de Marcos Interiores y Exteriores (elaboración propia) .. 145

Figura 65: SWI - Perforado y doblado de Marcos interiores y exteriores (elaboración

propia) ........................................................................................................................................... 146

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21 | P á g i n a

LISTA DE TABLAS

Tablas Páginas

Tabla 1: Tipos de desperdicios (Betancurth, 2013) ................................................................. 45

Tabla 2: Demanda semanal por producto (elaboración propia) ............................................. 63

Tabla 3: Calculo de Valor Agregado por operación (elaboración propia) ............................. 69

Tabla 4: Calculo de Valor Agregado por estación de trabajo (elaboración propia) ............. 70

Tabla 5: Clasificación de materiales (elaboración propia) ...................................................... 87

Tabla 6: Guía de limpieza de la empresa Plásticos y Espejos para la línea de producción

de ventanas Salomónicas tipo AA (elaboración propia) .......................................................... 90

Tabla 7: Identificación de contenedores (elaboración propia) ................................................ 94

Tabla 8: Identificación por colores (elaboración propia) .......................................................... 95

Tabla 9: Seguimientos de actividades de mejora continua (elaboración propia) ................ 97

Tabla 10: Calculo de valor agregado actual (elaboración propia) ......................................... 98

Tabla 11: Calculo de valor agregado propuesto (elaboración propia) .................................. 98

Tabla 12: Demanda semanal con requisición de la operación del operador (elaboración

propia) ............................................................................................................................................ 136

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22 | P á g i n a

INTRODUCCIÓN

Las empresas de manufactura y de servicios, con el pasar de los años, se someten

a mercados cada vez más competitivos y con exigencias de calidad mayores. Esto

requiere una constante mejora de los procesos operativos que generan valor al

negocio y la reducción de aquellas actividades que no son necesarias.

A través de los avances y estudios realizados en el campo de la ingeniería, esta

investigación se adentra a la iniciativa de aplicar técnicas y principios de la ingeniería

industrial, con el propósito de optimizar los procesos operativos para así ahorrar

costos y ser más eficientes. Se pretende analizar los elementos que inciden de

manera negativa en la línea de producción de Ventanas Salomónicas, como las

recurrentes demoras en la línea de producción y la falta de eficiencia en las

operaciones. Con esta información, se podrá elaborar una propuesta de mejora que

aumente la productividad, reduzca riesgos laborales, estandarice operaciones y

evite retrasos en las órdenes de trabajo.

El objetivo de esta investigación es construir una propuesta de mejora que optimice

los procesos operativos de la línea de manufactura de ventanas salomónicas tipo

AA de la empresa Plásticos y Espejos. Esto se logrará mediante la aplicación de 5s,

controles estadísticos, diagrama de Pareto, estudios de tiempo, flujograma de

procesos, diagramas operativos, VSM y rediseño de layout.

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23 | P á g i n a

Estas herramientas permitirían que la empresa pueda abastecer una mayor

demanda al cumplir con la producción deseada en menos tiempo, satisfacer los

estándares de calidad requeridos por el cliente y disminuir el esfuerzo del operario

estableciendo un espacio de trabajo organizado, limpio y seguro.

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24 | P á g i n a

OBJETIVOS

General:

Diseñar una propuesta de optimización que mejore el proceso productivo de

ventanas salomónicas de la empresa Plásticos y Espejos.

Específicos:

➢ Identificar todas las actividades del proceso actual de la línea de producción

de las ventanas salomónicas tipo AA, mediante un diagrama de operaciones.

➢ Determinar la capacidad de la línea de producción por medio de un análisis

de tiempo y flujogramas de operaciones con el fin de identificar las

actividades que agregan o no valor al proceso.

➢ Identificar las técnicas necesarias de Lean Manufacturing que permitan

mejorar el sistema de producción existente en la línea.

➢ Identificar los desperdicios que afectan la línea de producción de ventanas

salomónicas tipo AA a través de un Value Stream Mapping

➢ Analizar el estado actual de la disposición física del proceso productivo, por

medio de la elaboración y estudio del Layout de la línea.

➢ Proponer la disposición de estaciones de trabajo que mejor favorezca la

producción, minimizando el tiempo y esfuerzo de manufactura para el

ensamble final a través de la metodología de 5S y

➢ Proponer un nuevo de diseño de Layout para la línea de producción de

ventanas salomónica tipo AA de Plásticos y espejos.

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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Como parte de la información obtenida, la empresa Plásticos y Espejos cuenta con

una línea de producción destinada a la manufactura de ventanas Salomónicas tipo

AA. Este producto es el de mayor demanda dentro de los productos que ofrece. En

esta línea de producción se han observado oportunidades de mejora. Estas son:

La línea de producción de Ventanas Salomónicas presenta una desorganización en

la distribución de maquinarias y no existe una secuencia lógica en la forma en que

se realizan las operaciones, de forma que las estaciones de trabajo no están

localizadas de la mejor manera. Esto provoca que los operarios se interrumpan unos

con otros al momento de trasladarse de una estación a otra, aumentando el tiempo

de recorrido, ocasionando riesgos de accidentes y limitando la cantidad de

ensambles finales por tiempo perdido.

El proceso de manufactura por estación no está estandarizado, ni establecido paso

por paso, por lo que la calidad del producto y el tiempo en realizar el ensamble por

estación varía por operador. Esto limita a que solo el operario que realiza la

operación constantemente sea capaz de realizar el ensamble con el tiempo y

calidad deseada.

Las herramientas que utilizan los operadores para realizar los ensambles en las

diferentes estaciones no están identificadas, ni colocadas en sitios

predeterminados. Esto provoca que, al colocarse en lugares diferentes, los

movimientos que realiza el operario para alcanzar la herramienta puedan provocar

lesiones. Se produce además pérdida de tiempo, cuellos de botella, pérdida de

herramientas y aumento de rechazo en subensambles.

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JUSTIFICACIÓN

Se pretende que mediante un análisis detallado de la línea de producción de

ventanas salomónicas tipo AA se evalúen los aspectos que hacen que el nivel de

rendimiento de la línea esté limitado y proponer un nuevo sistema productivo que

logre maximizar la producción.

La investigación le dará la oportunidad a la empresa manufacturera de incrementar

sus ganancias al eliminar aspectos como desperdicios en la línea de manufactura,

deficiente manejo de materiales, tiempo excesivo de producción e inseguridad

laboral. Esto se lograría mediante técnicas, de ingeniería industrial, que garanticen

mejores resultados tanto para la empresa como para los trabajadores.

En esta investigación se pretende utilizar herramientas como: estudios de tiempo,

diagrama de operaciones, flujograma de procesos, análisis de layout, VSM, 5s,

diagrama de Pareto, que son consideradas como los principios que pretenden

buscar la mejora continua y de esta manera lograr flexibilidad, rápida entrega y

mayor productividad para la línea de producción del objeto de estudio. Estas

técnicas servirán de soporte para la elaboración de la propuesta de optimización

final.

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27 | P á g i n a

CAPITULO I

1.0 MARCO TEÓRICO

A continuación, se presentarán los conceptos básicos necesarios para el

entendimiento del desarrollo de la propuesta de optimización. Se partirá con la

definición de procesos industriales, con el fin de comprender como y cuando es

posible optimizar procesos para llevar a la organización a cumplir con sus objetivos.

Posteriormente, se describen las técnicas de mejora que ofrece el paquete de

herramientas de Lean Manufacturing, su definición, función y aplicación para la

mejora de procesos, con el fin de conocer la mejor forma en que se pueden llevar a

cabo las actividades del proceso objeto de estudio.

1.1 Procesos industriales

Se entiende como proceso a un conjunto de actividades relacionadas y que

interactúan mutuamente, las cuales transforman elementos de entrada en salidas

con valor agregado. Esto implica que todas las actividades de un sistema productivo

no pueden considerarse de manera aislada, sino que están integradas entre sí. Lo

que significa que el resultado de un proceso es la entrada de otro, de forma que

todos los procesos que existen en una empresa influyen en la generación del bien

o el servicio deseado. (GOMEZ, 2012)

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Los procesos en las organizaciones marcan las pautas a seguir para cada actividad

y permiten que se mantenga un orden dentro del área para lograr un objetivo. Estos

ofrecen la base para medir indicadores y entender el inicio y el final del ciclo,

buscando una o más alternativas que puedan modificar y facilitar la forma en que

los integrantes de la empresa alcancen las metas propuestas.

Las organizaciones deben buscar constantemente cómo mejorar sus procesos para

adaptarse a las necesidades del mercado, reduciendo sus gastos sin sacrificar la

calidad del trabajo y lograr el menor tiempo de demora, que garantice la

disponibilidad del producto. Con estos objetivos definidos es de gran importancia

que el diseño del proceso este alineado a la capacidad de los insumos para poder

operar de manera organizada y adecuada.

Los procesos de manufactura empiezan con la entrada de los insumos, luego sigue

con actividades que incorporan el valor agregado a la materia prima y finaliza con

la entrega de un producto terminado. (Ver Figura 1).

Figura 1: Estructura general de procesos de manufactura (elaboración propia)

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1.1.1 Optimización de los procesos

La optimización de un proceso consta de siete pasos en secuencia. Recolecta las

oportunidades de un proceso para eliminar las actividades que inciden de manera

negativa en el mismo, proponiendo un prototipo en el que estas oportunidades se

eliminen. De esta forma obtener un proceso mejorado. (Ver Figura 2).

Figura 2: Diagrama de la optimización de procesos (GOMEZ, 2012)

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1.1.2 Proceso de producción

Los procesos de producción se dividen en tres grupos dependiendo del tipo de

actividad que realicen las empresas, para poder brindar el bien o servicio al cliente.

Estos son:

➢ Primaria: Es en la que a partir de sus actividades obtiene el producto

directamente de los recursos naturales, transformándolo en materias primas no

elaboradas, destinadas principalmente a la producción industrial y al

abastecimiento de determinados tipos de servicios. Este sector incluye

la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca, entre otras.

➢ Secundaria: Comprende todas las actividades relacionadas

con la transformación industrial de materias primas en bienes o mercancías (ej.

envasado, embotellado, manipulación y transformación de materias primas y/o

productos semielaborados), que se utilizan como base para la fabricación de

nuevos productos. De esta manera, abastecer directamente las necesidades del

mercado por medio de distribuidores y comerciantes, sobre todo a partir del

surgimiento y la expansión del modelo de comercio B2C (Business-to-

Consumer). Por medio del amparo de la revolución propiciada por las nuevas

redes de comunicación e Internet, los cuales se adscriben al sector terciario.

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➢ Terciaria: Incluye todas las actividades que no producen una mercancía como

tal, pero que se encargan de abastecer al mercado de bienes y servicios. Este

sector incluye el comercio, las industrias hoteleras y de restauración,

el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios

de educación, los servicios profesionales, las administraciones públicas, entre

otros. (logistica.eae.es, 2017)

1.1.3 Etapas

Para completar los procesos productivos de cualquier negocio, se necesita agotar

un conjunto de etapas en secuencia lógica. Estas son:

➢ Acopio / etapa analítica: Esta primera etapa de la producción, las materias

primas se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de

una empresa durante esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor

cantidad de materia prima posible al menor costo. En este cálculo hay que

considerar también los costes de transporte y almacén. Es en esta fase cuando

se procede a la descomposición de las materias primas en partes más

pequeñas.

➢ Producción / etapa de síntesis: Durante esta fase, las materias primas que se

recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa

produce a través de su montaje. En esta etapa es fundamental observar los

estándares de calidad y controlar su cumplimiento.

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➢ Procesamiento / etapa de acondicionamiento: La adecuación a las

necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son las

metas de esta fase productiva, que es la más orientada hacia la

comercialización propiamente dicha. Transporte, almacén y elementos

intangibles asociados a la demanda son las tres variables principales que

considerar en esta etapa.

Debido a la necesidad del hombre para facilitar su producción y manejar sus

recursos se han creado diferentes modalidades de producción de las cuales cuatro

de ellas se muestran a continuación:

➢ Producción bajo pedido: En esta modalidad productiva solamente se fabrica

un producto a la vez y cada uno es diferente, no hay dos iguales, por lo que se

considera un proceso de mano de obra intensiva. Los productos pueden ser

hechos a mano o surgir como resultado de la combinación de fabricación manual

e interacción de máquinas y/o equipos.

➢ Producción por lotes: Con la frecuencia que sea necesario se produce una

pequeña cantidad de productos idénticos. Podría considerarse como un proceso

de producción intensivo en mano de obra, pero no suele ser así, ya que lo

habitual es incorporar patrones o plantillas que simplifican la ejecución. Las

máquinas se pueden cambiar fácilmente para producir un lote de un producto

diferente, si se plantea la necesidad.

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➢ Producción en masa: Es como se denomina a la manufactura de cientos de

productos idénticos, por lo general en una línea de fabricación. Este proceso de

producción, a menudo, implica el montaje de una serie de sub-conjuntos de

componentes individuales y, generalmente, gran parte de cada tarea se halla

automatizada lo que permite utilizar un número menor de trabajadores sin

perjuicio de la fabricación de un elevado número de productos.

➢ Producción continua: Permite fabricar muchos miles de productos idénticos y,

a diferencia de la producción en masa, en este caso la línea de producción se

mantiene en funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana de esta

forma se consigue maximizar el rendimiento y eliminar los costes adicionales

de arrancar y parar el proceso de producción, que está altamente automatizado

y requieren pocos trabajadores. (logistica.eae.es, 2017)

1.2 Diagramas

Un diagrama es un dibujo geométrico, muy utilizado en ciencia, en educación y en

comunicación; con el que se obtiene la presentación gráfica de una proposición, de

la resolución de un problema, de las relaciones entre las diferentes partes o

elementos de un conjunto o sistema, o de la regularidad en la variación de un

fenómeno que permite establecer algún tipo de ley. (Heizer, 2008)

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1.2.1 Diagrama de operaciones

Un diagrama de operaciones es una representación gráfica de los puntos en los que

se introducen materiales en el proceso y del orden de las inspecciones y de todas

las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de los materiales; puede

además comprender cualquier otra información que se considere necesaria para el

análisis, por ejemplo, el tiempo requerido, la situación de cada paso o si sirven los

ciclos de fabricación.

Los objetivos del diagrama de las operaciones del proceso son dar una imagen clara

de toda la secuencia de los acontecimientos del proceso, estudiar las fases del

proceso en forma sistemática, mejorar la disposición de los locales y el manejo de

los materiales. Esto con el fin de disminuir las demoras, comparar dos métodos,

estudiar las operaciones, para eliminar el tiempo improductivo. Finalmente, estudiar

las operaciones y las inspecciones en relación unas con otras dentro de un mismo

proceso. (Niebel, 2009) (Ver Figura3).

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Ejemplo de diagrama de operaciones:

Figura 3: Diagrama de operaciones (Niebel, 2009)

Una vez que el analista ha terminado su diagrama de operaciones deberá

prepararse para utilizarlo. Debe revisar cada operación y cada inspección desde el

punto de vista de los enfoques primarios del análisis de operaciones. Los siguientes

enfoques se aplican, en particular, cuando se estudia el diagrama de operaciones:

1. Propósito de la operación.

2. Diseño de la parte o pieza.

3. Tolerancias y especificaciones.

4. Materiales.

5. Proceso de fabricación.

6. Preparación y herramental.

7. Condiciones de trabajo.

8. Manejo de materiales.

9. Distribución en la planta.

10. Principios de la economía de

movimientos.

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El procedimiento del analista consiste en adoptar una actitud inquisitiva acerca de

cada uno de los diez criterios enumerados, en lo que respecta a su influencia en el

costo y la producción del producto en estudio.

1.2.2 Diagrama de flujo de procesos

Diagrama de flujo de procesos es una representación gráfica de los pasos que se

siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un

procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza;

incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el análisis,

tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Con fines

analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es conveniente

clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en cinco

clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de operaciones, transportes,

inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes. (Heizer, 2008)

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones del taller

o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un

proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta

el empaque o arreglo final del producto terminado. Señala la entrada de todos los

componentes y subconjuntos al ensamble con el conjunto principal. (Heizer, 2008)

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De igual manera que un plano o dibujo de taller presenta en conjunto detalles de

diseño como ajustes tolerancia y especificaciones, todos los detalles de fabricación

o administración se aprecian globalmente en un diagrama de operaciones de

proceso. Antes de que se pueda mejorar un diseño se deben examinar primero los

dibujos que indican el diseño actual del producto.

Análogamente, antes de que sea posible mejorar un proceso de manufactura,

conviene elaborar un diagrama de operaciones que permita comprender

perfectamente el problema, y determinar en qué áreas existen las mejores

posibilidades de mejoramiento.

El diagrama de operaciones de proceso permite exponer con claridad el problema,

pues si no se plantea de forma correcta un problema difícilmente podrá ser resuelto.

(Ver Figura4).

Figura 4: Diagrama de flujo de procesos (Niebel, 2009)

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1.3 Layout

La distribución de instalación es una decisión clave que determina la eficiencia de

las operaciones a largo plazo. Tiene numerosas implicaciones estratégicas que

establece prioridades competitivas de la organización en relación con la capacidad,

los procesos, la flexibilidad, el costo, la calidad de vida en el trabajo, el contacto con

el cliente, y la imagen. (Heizer, 2008)

Según Heizer (2008), en todos los casos, el diseño de la distribución debe

considerar la manera de lograr lo siguiente:

➢ Mayor utilización de espacio, equipo y personas.

➢ Mejor flujo de información y materiales.

➢ Mejor ánimo de los empleados y condiciones de trabajo más seguras.

➢ Mejor interacción con el cliente.

➢ Flexibilidad.

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1.3.1 Tipos de distribución

Las decisiones de distribución incluyen la mejor colocación de máquinas (en

situaciones de producción), oficinas y escritorios (en casos de oficina), o centros de

servicio (en entornos de hospitales o tiendas departamentales). Una distribución

efectiva facilita el flujo de materiales, personas e información entre las áreas. Para

lograr estos objetivos, se han desarrollado varios métodos. A continuación, se

analizará siete de ellos:

➢ Distribución de oficina: Posiciona a los trabajadores, equipos y sus espacios

de trabajo para proporcionar el movimiento de información.

➢ Distribución de tienda: Asigna espacio de anaquel y responde al

comportamiento del cliente.

➢ Distribución de almacén: Aborda los intercambios que se dan entre espacio

y manejo de materiales.

➢ Distribución de posición fija: Estudia los requerimientos de distribución de

proyectos grandes y voluminosos, como barcos y edificios.

➢ Distribución orientada al proceso: Trata la producción de bajo volumen y alta

variedad (también llamada “taller de trabajo” o producción intermitente).

(Heizer, 2008)

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➢ Distribución de célula de trabajo: Acomoda maquinarias y equipos para

enfocarse en la producción de un solo producto o de un grupo de productos

relacionados.

➢ Distribución orientada al producto: Busca la mejor utilización de personal y

maquinarias en la producción repetitiva o continua.

1.3.2 Distribución orientada al proceso

Una distribución orientada al proceso puede manejar en forma simultánea una

amplia variedad de productos o servicios. Es la forma tradicional de apoyar una

estrategia de diferenciación del producto.

Resulta más eficiente cuando se elaboran productos con distintos requerimientos o

cuando se manejan clientes, pacientes o consumidores con distintas necesidades.

Por lo general, una distribución orientada al proceso es la estrategia de bajo

volumen y alta variedad.

En este entorno de taller de trabajo, cada producto o cada pequeño grupo de

productos pasan por una secuencia de operaciones distintas. Un producto o pedido

pequeño se fabrica llevándolo de un departamento a otro en la secuencia requerida

para ese producto. Un flujo de entrada de pacientes, cada uno con sus propias

necesidades, requiere crear rutas a través de admisiones, laboratorios, salas de

operaciones, radiología, farmacia, camas, etc. (Heizer, 2008)

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El equipo, las habilidades y la supervisión se organizan alrededor de estos

procesos. Una gran ventaja de la distribución orientada al proceso es su flexibilidad

para la asignación de equipos y manos de obra.

La distribución orientada al proceso es especialmente conveniente para manejar la

manufactura de partes en lotes pequeños, o lotes de trabajo, así como para la

producción de una amplia variedad de partes en diferentes tamaños o formas.

Las desventajas de la distribución orientada al proceso provienen del uso de

propósito general del equipo.

Los pedidos toman más tiempo para moverse a través del sistema debido a su difícil

programación, las cambiantes preparaciones, y el manejo único de materiales.

Además, el equipo de propósito general requiere mano de obra calificada y grandes

inventarios de trabajo en proceso debido a la falta de balanceo en el proceso de

producción. La mano de obra calificada también aumenta el nivel de capacitación y

experiencia requerido, además los altos niveles de inventario de trabajo en proceso

incrementan la inversión de capital. (Heizer, 2008)

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1.4 Técnicas de Mejora

Gracias a los aportes de expertos en el área de la industrialización nacen

herramientas de mejora de procesos, mejoras de estructura, mejoras de logística e

indicadores de calidad para medir el rendimiento y efectividad de todas las

operaciones de la empresa. Esto permitió ampliar los horizontes del alcance del

producto, llegar a más localidades, abarcar un blanco de público mayor y obtener

más variedad, por medio, de un aumento significativo de la capacidad de niveles

cuantitativos de producción y abarque en servicios.

De esta manera, surge el concepto de “Mejora continua” que pretende mantener la

compañía dentro de constante innovación para satisfacer las necesidades del alta

y crítica demanda del cliente.

Es por esto último que en el transcurso histórico de la ingeniería industrial se fueron

desarrollando técnicas y herramientas que hacen posible una mejora progresiva.

Mecanismos como Lean Manufacturing, Sistemas MPS, 5s, SMART, producción

masiva, estudios de tiempo y movimientos, entre otros., que permiten aumentar la

productividad, reducir costos, al mismo tiempo que se mantiene y/o hasta mejora la

calidad del producto o el servicio brindado (Lopez, 2016).

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1.4.1 Lean Manufacturing

A mitad del siglo XX el sistema de producción Toyota ( TPS) bajo políticas de

producir lo necesario, en las condiciones requeridas y en el momento oportuno,

integrado con la participación de los colaboradores y centrado en actividades que

no aportan valor para el cliente, transmite beneficios sostenidos en: calidad,

productividad, seguridad y oportunidad; agrupando una serie de técnicas para

mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier compañía industrial

(Heizer, 2008)

Este grupo de tecnologías y herramientas crean el concepto de Lean Manufacturing.

El término inglés “Lean” que significa ágil o flexible, es decir, capaz de adaptarse a

las necesidades del cliente, se convierte en el legado de esta compañía a nivel

mundial.

Lean Manufacturing o también conocida como Manufactura Esbelta es una

metodología orientada en la búsqueda de eliminar desperdicios y procesos que no

añaden valor con el propósito de logar un flujo continuo y la respuesta rápida a la

demanda.

Según relata Carlos Romero en el libro “Lean Manufacturing: La Evidencia de una

Necesidad” (2010), expresa que el principio fundamental que tiene la manufactura

esbelta es que el producto o servicio y sus atributos deben ajustarse a las

necesidades o requerimientos del cliente, por medio de pequeñas y frecuentes

mejoras que agrupan técnicas para hacerlo posible.

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Mediante su implantación se logra un incremento de la competitividad, optimo y

sostenido en el tiempo, además de la reducción de costos globales (particularmente

los indirectos), manteniendo estándares de calidad y disminuyendo tiempo de

espera y fabricación.

Esto último se logra a través de lo siguiente:

1. Eliminación de desperdicios y el suministro justo a tiempo de los materiales

2. Una relación basada en la confianza y transparencias, con los proveedores.

3. La constante participación de los empleados en la toma de decisiones en

cuanto a la producción

4. Obtener la calidad total, mediante la eliminación de posibles defectos e

incluyendo la implantación de elementos para certificar la calidad en todo

momento.

1.4.2 Enfoque del Lean Manufacturing

Womack (1990), plantea que el lean Manufacturing establece como objetivo

primordial en cualquier sistema la eliminación del desperdicio, que no es más que

cualquier elemento que en el proceso no agrega valor; por otra parte, Ohno (1998),

expone que cuando se piensa en la eliminación absoluta del desperdicio, se debe

mantener en mente dos puntos: la eficiencia en el mejoramiento y todo lo que es

fuera del mínimo necesario de materiales, equipamiento, partes, espacio y tiempo

para el proceso. (Heizer, 2008)

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Con el fin de restaurar y mejorar la posición de Toyota; Ohno, precursor de este

movimiento, identifico siete desperdicios destinado a ayudar a los gerentes a ver los

elementos que no agregan valor al proceso, e introducir las practicas necesarias

para remover estas causas por medio de la manufactura esbelta, estos desperdicios

son los siguientes:

Tabla 1: Tipos de desperdicios (Betancurth, 2013)

Las técnicas de mejora apuntan a crear una cultura de mejora continua; así que

algunas como el Heijunka, trabajo estándar, mantenimiento productivo total y diseño

de la cadena de valor, operan como una base estructural que soportan la aplicación

de otras, y que se convierten en una filosofía, que corresponde a una nueva forma

de pensar y de administrar las compañías, que benefician a todos desde el operario

de la línea de producción hasta la dirección general. (Betancurth, 2013).

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En la figura 5 se presenta el Sistema de Producción Toyota, que inicia desde la

parte superior con las metas de mejor calidad, bajos costos y tiempos de entrega

más cortos, soportado por dos columnas fundamentales como: el Justo a Tiempo,

técnica con el propósito de producir la pieza correcta, en la cantidad correcta y en

el momento requerido, y el Jidoka que se enfoca en establecer los parámetros para

evitar que se presenten defectos y se trasladen a los siguientes procesos.

Por medio de estos dos pilares se encuentra la mejora continúa asociada a la

participación de la gente, como el eje que une ambos pilares, para finalmente y

como se expone en el anterior párrafo la presencia de herramientas que buscan la

estabilidad en todo el sistema, manteniendo existente una filosofía.

Figura 5: Sistema Producción Toyota (perez, 2009)

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La filosofía de lean Manufacturing es una estrategia que persigue la eficiencia

mediante la eliminación de los residuos o desperdicios, colocando a la empresa en

una posición competitiva y de mejora. Womack (1990), explica que todos los

conocimientos se estructuran bajo la métrica de contar con una organización libre

de desperdicios eliminándolos por medio de la aplicación de diferentes actividades.

Lean Manufacturing condesa todas las filosofías, siendo más flexible, aplicable y

permitiendo identificar los desperdicios, su eliminación y el establecimiento de

políticas de mejora continua.

1.4.3 Técnicas y Herramientas de Lean Manufacturing

Figura 6: Técnicas y Herramientas de Lean Manufacturing (Vivero, 2016)

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En la figura 6 se expresa el paquete de técnicas de mejora continua que dispone la

estrategia de Lean Manufacturing destinada a cumplir el principio que expone Ohno

de eliminar desperdicios, mejorar la calidad, reducir los costos y aumentar la

flexibilidad.

Es necesario establecer la definición de valor como el primer paso hacia una

organización Lean Manufacturing; valor es lo que el cliente desea, como lo desea,

en qué medida lo desea y cuando lo desea (Botero, 2010). Es por esto que las

siguientes técnicas de manufactura esbelta se enfocan primordialmente en buscar

las actividades o tareas que agregan valor en la correcta definición de un flujo de

trabajo que elimina desperdicios, reduce o minimizan las actividades de no valor

dentro del proceso, manteniendo un lugar organizado y estandarizado, siendo la

base para que una organización se inicie dentro del enfoque de gestión Lean

Manufacturing.

1.4.4 Value Stream Mapping (VSM)

Esta herramienta traducida al término “Análisis de la cadena de valor” consiste en

una representación que esquematiza cualquier proceso, logístico o administrativo,

con el fin de mostrar e identificar las operaciones que agregan y no agregan valor a

dicho proceso. Por medio de la atención en el flujo del proceso de producción el

VSM permite priorizar las acciones de mejora futura, conteniendo el flujo de

información y comunicación a través de toda la cadena.

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49 | P á g i n a

Es una técnica usada en los programas de mejoramiento continuo y contribuye a

entender y mejorar el flujo de materiales y de información, categorizando las

actividades de los procesos en dos áreas: los procesos que adicionan valor y las

actividades que no agregan valor (Betancurth, 2013). Esta técnica de análisis

inicialmente sigue los pasos que se muestran en la figura 7.

Figura 7: Pasos iniciales en el Mapeo de la Cadena de Valor (Sigma, OPEX Lean Six, 2009)

La cadena de valor es un ejercicio práctico que por medio de la representación

visual de proceso, se realiza para poder implementar una iniciativa de mejora por

medio de herramientas de Lean y Seis Sigma.

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50 | P á g i n a

Esta herramienta comenzó a emplearse en Toyota bajo el nombre de “Mapeado de

flujo de materiales y de información” y finalmente desarrollada por Rother y Shook

en su libro “learning to see”. Su objetivo consistía en que por medio del empleo de

iconos normalizados integrar en una misma figura flujos logísticos de materiales y

de información; aplicación vigente hasta la fecha.

El propósito del VSM es mapear todas las actividades que añaden o no valor al

proceso para llevar una familia de producto desde su inicio hasta su fin, con el

objetivo de encontrar oportunidades de mejora mediante las métricas que persigue

la manufactura esbelta para posteriormente mostrar un gráfico que presente un

posible estado futuro.

El desarrollo de esta técnica consiste en un conjunto de etapas secuenciales,

empezando con la elección de la familia de productos. Esta identificación consiste

en seleccionar la familia de producto que se desea trabajar, los cuales están

plasmados en las hojas de proceso de cada operación a lo largo de la planta,

informando cuantos números de piezas terminadas dispone la familia, cuanto es

deseado por el cliente y en el tiempo pautado.

El siguiente paso es dibujar el estado actual, que reúne la recopilación de la

información sobre el área de la planta de producción, es decir, como está trabajando

y no como se quiere que funcione. Esta información es de vital importancia pues

mostrara las oportunidades de mejora para crear una propuesta para realizar el

estado futuro.

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51 | P á g i n a

A continuación, la figura 8 presenta un esquema aplicando el VSM en la etapa

anteriormente señalada y con los requerimientos establecidos.

Figura 8: Mapa de la Cadena de valor (Sigma, OPEX Lean Six, 2009)

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52 | P á g i n a

La realización de esta técnica culmina con el mapeo del estado futuro de la cadena

de valor, diseñando una estrategia que el mapeo del estado actual no dispone.

Conociendo que el propósito del mapeo de la cadena de valor es para hacer resaltar

la causa del desperdicio y eliminarlos, para la implementación de un estado futuro

de la cadena de valor que puede convertirse en realidad en un periodo corto. El

objetivo es construir un cambio de producción donde el proceso individual es

conectado hacia sus clientes, ambos para flujos continuos o “Pull” y cada proceso

consigue hasta cerrar de la manera posible para producir solo lo que el cliente

necesita cuando lo necesita.

1.4.5 Estrategia de las 5´s

Autores como Sánchez, José Luis, Manuel (2010) destacan en la investigación

“Evidencia de una necesidad” unas de las técnicas más importantes que debe

disponer una empresa que desea emprender en la mejora continua, eliminando

desperdicios de manera constante, aquí nace las 5s. La estrategia de 5s fueron

implementadas por Toyota en el año 1960, con el objetivo de mejorar y mantener

las condiciones de trabajo, por medio del orden, seguridad laboral, el clima de

trabajo, la motivación y la eficiencia y en consecuencia, la calidad, la productividad

y la competitividad de la organización.

Se fundamenta en 5 pasos o fases creadas por la cultura japonesa, (“seiri, seiton,

seiso, seiketsu y shitsuke”), que según como explica Rajadell (2010), establece que

las 5s son el punto de partida operativo para cualquier empresa que quiera

implementar con éxito el modelo Lean Manufacturing. A continuación, se explican

las 5 etapas correspondientes:

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53 | P á g i n a

➢ Seiri (Separar): El primer paso se fundamenta en la eliminación y clasificación

de los elementos innecesarios para la tarea que se realiza, se busca hacer una

separación de los elementos necesarios e innecesarios y controlar el flujo para

evitar estorbos y elementos que no son útiles los cuales originan despilfarros.

➢ Seiton (Ordenar): Significa clasificar los elementos que son necesarios y

organizarlos en un lugar cercano al puesto de trabajo, evitando la pérdida de

tiempo en la búsqueda de elementos, para realizar esto efectivamente se

sugiere que cada ítem cuente con su respectiva ubicación, nombre y volumen

designado, se debe tener un número máximo de ítems a ubicar en el puesto de

trabajo o cerca del mismo.

➢ Seiso (Limpieza e Inspección): En el segundo paso se busca limpiar e

inspeccionar el entorno para identificar los defectos y eliminarlo, esto se busca

con el objetivo de eliminar riesgos potenciales, incrementar la vida útil de los

equipos, y realizar un efecto multiplicador en todos los puestos de trabajo.

➢ Seiketsu (Estandarizar): Significa la estandarización de los procesos

anteriores para tener un mejoramiento continuo todos los días, aplicando los

pasos anteriores para tener el mejor lugar de trabajo, el cual sea productivo y

sin despilfarros, es importante resaltar que la gerencia debe diseñar programas

y sistemas para el mantenimiento efectivo de todos los pasos y el cumplimiento

de los mismo. Esto debe ser un compromiso de toda la organización con

respaldo directo de la gerencia.

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➢ Shitsuke (Autodisciplina): Es la forma de que las personas que todos los

días aplican los pasos anteriores por hábito y disciplina se mantengan

haciéndolo continuamente sin necesidad de supervisión y así, ir adquiriendo

una autodisciplina para lograr tener el mejor puesto de trabajo y en si la

productividad total de la empresa.

Por medio de estas técnicas se puede contar con un área de trabajo limpia y

ordenada, creando un sistema de control visual y estandarizado, que mejora la

productividad, incrementa la vida útil de las máquinas, e identifica los diferentes

tipos de desperdicio, siendo fuente primordial para otras técnicas. Lean

Manufacturing ofrece un generoso paquete de herramientas además de las

previamente mencionadas, aptas para la optimización de procesos y destinadas

para todo tipo de organización; las mismas al no ser requeridas para el desarrollo

de la presente propuesta, se describirán en el Anexo 1 (Otras herramientas de lean

Manufacturing).

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55 | P á g i n a

CAPITULO II

2.0 ESTUDIO DE CASO

El siguiente capítulo describe brevemente la empresa plásticos y espejos, la familia

de productos que ofrecen, su estructura organizacional y su direccionamiento

estratégico. Además, describe el proceso de producción del objeto de estudio que

son las ventanas salomónicas tipo AA, con el fin de conocer y analizar las

oportunidades de mejoras encontradas en la línea, a través de herramientas de

ingería industrial tales como: controles estadísticos, diagrama de Pareto, estudios

de tiempo, flujograma de procesos, diagramas operativos, VSM y diseño de layout.

Figura 9: Logo de la empresa (Plasticos y Espejos, SRL, 2017)

2.1 Breve descripción de la empresa

Plásticos y Espejos S.R.L. es una empresa mediana dedicada a la manufactura y

venta de puertas, ventanas, espejos, accesorios para sus productos, entre otros

artículos.

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Plásticos y Espejos S.R.L antes con las Siglas C X A es una empresa fundada el

1ro de julio del 1987 por el Sr. Dionicio Agüero, dedicada a la venta de vidrios

espejos y micas, ofreciendo también al mercado la fabricación de puertas y

ventanas de aluminio, entre otros artículos y servicios. En el 1987 la empresa

comienza sus operaciones con la elaboración de Ventanas Salomónicas.

Tras obtener una alta participación en el mercado con una sola planta física, luego

de solo 2 años se integran 2 socios allegados a la familia para diversificar su

mercado y a finales de 1990 la empresa llega a su meta de los 600,000 pesos en

sus ventas. A mediados del 1991 continua con su proceso de expansión con la

operación de fabricar ventanas corredizas y fachadas comerciales para

inmobiliarios, lo que creo gran demanda y posiciono a la empresa entre las mejores

en fabricación de ventanas.

Luego de varias inspecciones en el mercado nace la idea de traer a la empresa la

implementación del diseño sobre los vidrios, espejos y el enmarcado de los mismos

para el mercado artístico en la sociedad. A pesar de la gran demanda y el volumen

de ventas en la empresa y por razones internas, Plásticos y Espejos C X A pasa al

mando del actualmente dueño mayoritario Dionicio Agüero quien cambia las siglas

de la empresa a S.R.L. En el año 2000 se implementó vender no solo al público

cercano de la zona, sino también ofrecer sus ventas al por mayor y como si no fuera

poco también se incluyeron a las empresas en el interior del país a quienes hoy en

día se transportan centenas de mercancías hacia cada punto cardinal del país.

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Misión:

Ofrecer vidrios, aluminios y otros productos afines, enfocados a los clientes

minoristas de una manera competitiva, garantizando así un servicio rápido y

eficiente dentro de los más altos estándares de calidad.

Visión:

Estar posicionada como una de las empresas de mayor importancia a nivel nacional

en donde los proveedores, clientes y empleados se sientan parte importante de

nuestra empresa manteniendo así su fidelidad hacia nosotros.

Valores:

➢ Sentido de urgencia

➢ Compromiso

➢ Innovación

➢ Gentileza

➢ Unidad

➢ Motivación

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Localización:

Figura 10: Ubicación geográfica de la empresa Plásticos y Espejos S.R.L., calle José Martí #228, en Villa María, Santo Domingo, RD (Google.com/maps/, n.d.)

Calle Jo

se Marti

Calle Jose Marti

Calle Juan Evangelista

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2.2 Estructura organizacional

El organigrama funcional de la empresa está compuesto por el líder corporativo

quien es el presidente de la organización, seguido por el cuerpo administrativo y

finaliza con los roles destinados a manejar, supervisar y controlar funciones de

ventas, contabilidad, recursos humanos y producción.

En la Figura 11 se presenta el organigrama institucional de la empresa Plásticos y

Espejos.

Figura 11: Estructura organizacional de Plásticos y Espejos S.R.L. (Plasticos y Espejos, SRL, 2017)

Presidente

Ventas

Ventas Directas

Ventas Indirectas

Despacho y transporte

ContabilidadRecursos Humanos

Mensajeria

Conserje

Produccion

Ventanas Salomonicas

Ventanas Corredizas

Puertas enrollables

Administracion

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2.3 Modelos de ventanas

Los modelos de ventanas que manufactura la empresa para entregas por pedido

dependiendo de las dimensiones o especificaciones de sus clientes son:

➢ Ventanas salomónicas

-Tipo AA

➢ Ventanas corredizas

-Tradicional con francesado

-Tradicional

➢ Ventanas Europeas

- P40

- P40 Abisagrada

- Corredera P65

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2.4 Imágenes de referencia por modelo

➢ Ventana salomónica

Figura 12: Ventana Salomónica Tipo AA (Plasticos y Espejos, SRL, 2017)

➢ Ventanas Corredizas

Figura 13: Ventanas corredizas (Plasticos y Espejos, SRL, 2017)

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➢ Ventanas Europeas

Figura 14: Ventanas Europeas (Plasticos y Espejos, SRL, 2017)

2.5 Descripción del objeto de estudio

El producto estudiado para los fines de esta investigación son las ventanas

salomónicas tipo AA, el cual es el de mayor demanda de la empresa. Se analizará

el proceso de producción desde la recepción del pedido del cliente hasta la salida

de la ventana como producto terminado de la línea de producción.

2.5.1 Definición de ventana:

Es una abertura que se deja en una pared. Normalmente se encuentra a una altura

más o menos elevada del suelo y suele presentar un vidrio u otro material cubierto

para que, cuando esté cerrada, no permita ingresar nada del exterior.

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2.5.2 Función:

Sirve para proporcionar iluminación y ventilación en el interior de un área.

2.3 Volúmenes de producción y demanda

En el siguiente diagrama (Figura 15) se muestra el volumen de producción de

ventanas de Plásticos y Espejos S.R.L, analizando en el mismo su demanda

semanal

Figura 15: Volumen de producción y demanda semanal (elaboración propia)

Tabla 2: Demanda semanal por producto (elaboración propia)

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2.6 Modelo elegido y motivo de elección

El producto seleccionado es la ventana salomónica tipo AA, debido a que es el

producto con más demandad semanal de la empresa. Las ventanas salomónicas

tienen aproximadamente 28 años siendo el producto líder en ventas por su precio

de venta de $ 750.

Figura 16: Ventana Salomónica Tipo AA (Plasticos y Espejos, SRL, 2017)

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2.7 Lista de materiales para la fabricación de ventanas salomónicas

tipo AA

La Figura 17 presenta la lista y cantidad de materiales para la manufactura de una

ventana salomónica tipo AA.

Figura 17: Lista de materiales para la fabricación de ventanas salomónicas tipo AA (elaboración propia)

Remache/Clavo

Vista lateral de

la venta

Celosia

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2.8 Descripción del proceso de producción para ventanas

salomónicas

El proceso inicia cuando el operador busca la materia prima del almacén, en este

caso las barras y planchas tanto para las celosías como para el marco y las láminas.

Luego de esto el operario traza las medidas de las celosías y procede a cortar 20

celosías de las cuales se utilizan 10 para la ventana izquierda y 10 para la ventana

derecha. Después procede a doblar y perforar 2 agujeros en cada uno de los

extremos de las 20 celosías en una máquina. La siguiente operación es trazar y

cortar las barras de los marcos interior y exterior al igual que las láminas, luego se

perforan los agujeros de las barras inferior, superior y láminas.

Después de tener todas las piezas listas se procede a ensamblar de la siguiente

manera: Se toman 10 celosías, 4 láminas, 20 remache y se introduce las 20

remache en cada agujero de la celosía luego de insertar la lámina para fijar y unir

las 10 celosías aplicándoles presión con un martillo. Después se ensamblan las 2

barras en los laterales de la ventana formando el marco interior, las cuales se fijan

con 20 remaches en los agujeros restantes de las celosías.

Con esta operación se termina la parte derecha de la ventana doble. Se toma el

material restante que son: 10 celosías, 4 láminas, 20 remache y se introduce los 20

remache en cada agujero de la celosía, luego de insertar la lámina para fijar y unir

las 10 celosía aplicándoles presión con un martillo. Después se ensamblan las 2

barras en los laterales de la ventana formando el marco interior que se fijan con 20

remaches en los agujeros restantes de las celosías. Con esta operación se termina

la parte izquierda de la ventana doble.

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67 | P á g i n a

Luego de tener la ventana derecha e izquierda lista se procede a ensamblar ambas

partes con un marco exterior en la parte superior e inferior de la ventana, el cual se

fija con 11 tornillos en la parte superior y 11 tornillos en la parte inferior. Para concluir

se ensambla el operador, que no es más que la palanca que abre y cierra las

ventanas, la cual se fija con tornillos sobre la lámina para que se pueda abrir.

2.9 Situación actual de la empresa

En este apartado se aplican diferentes diagramas y herramientas de las que ofrece

la ingeniería industrial para evaluar la situación actual de la empresa, con el fin de

identificar las oportunidades de mejora del proceso.

2.10 Diagrama de operaciones

Este diagrama de operaciones permite visualizar los pasos del proceso que se

necesitan para la elaboración final de ventanas salomónicas tipo AA. En este

diagrama se observan las operaciones, inspecciones, tiempos que intervienen en el

proceso de producción de la línea de ventanas salomónicas tipo AA. (Ver Figura

18).

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Figura 18: Diagrama de operaciones actual de la línea de producción de Ventanas Salomónicas tipo AA (elaboración propia)

4 Barras

Cortar 2 barras

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2.11 Capacidad Actual de la Línea de Producción de Ventanas

salomónicas

Con la información arrojada en los flujogramas de proceso (Anexo 2 y Anexo 3),

correspondientes al proceso de producción de ventanas salomónicas tipo AA, se

determinó la siguiente información referente a capacidad de que dispone la línea de

estudio actualmente dividido por operación y estación de trabajo:

Tabla 3: Calculo de Valor Agregado por operación (elaboración propia)

En la tabla 3 se observa como el tiempo de operación total es de 1,356.50

segundos del cual tiene un 55.12% de valor agregado y un 44.88% de valor no

agregado. Con esto se puede observar que existen oportunidades de mejora con

las operaciones que no agregan valor.

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Tabla 4: Calculo de Valor Agregado por estación de trabajo (elaboración propia)

Calculo de valor agregado por estación Actual

Estación Tiempo de Operación VA NVA %VA %NVA

Est. 1 Cortado 79.68 74.25 5.43 93% 7%

Est. 2 Perforado y doblado 232.22 111.7 120.52 48% 52%

Est. 3 Cortado 153.63 78.94 74.69 51% 49%

Est. 4 Perforado 391.74 88.28 303.46 23% 77%

Est. 5 Ensamblado 145.74 95.28 50.46 65% 35%

Est. 6 Ensamblado Marco Interior 207.71 189.2 18.51 91% 9%

Est. 7 Ensamblado Marco Exterior 134.05 102.88 31.17 77% 23%

Est. 8 Ensamble Operador 11.73 7.73 4 66% 34%

Totales 1356.5 748.26 608.24 55% 45%

En la tabla 4 se muestran los valores agregados por estación de trabajo,

identificados por colores para estar alineado con la tabla 3.

Las oportunidades de mejora encontradas en el análisis de la capacidad de la línea

de producción se presentarán en el apartado “Deficiencias encontradas en el

proceso de la línea de Producción Ventanas Salomónicas tipo AA”.

2.12 Mapeo de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping)

A continuación, se muestra una representación del estado actual del proceso de

producción de ventanas salomónica tipo AA, a través de un mapa de la cadena de

valor correspondiente al proceso, con el fin de evaluar y criticar todas las variables

que afectan tanto de manera positiva como negativa la elaboración del producto. El

siguiente contenido servirá de soporte para presentar una propuesta de

optimización para el sistema productivo de dicha línea.

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Figura 19: Mapeo de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping) actual (elaboración propia)

Pro

ceso

de

pro

du

cció

n

de

la lí

nea

de

Ven

tan

as S

alo

nic

as

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2.12.1 Flujo de la información

En el siguiente diagrama se presenta la ruta de información de la recepción del

pedido del cliente, despacho de materiales y su entrega final.

Figura 20: Flujo de la información (elaboración propia)

Se recibe pedido de cliente.

Planificación y aprobación

del pedido del cliente.

Solicitar al almacén el

despacho de materiales de

la orden de compra

mediante la factura.

Informa a la línea de

producción la orden del

cliente

Almacén despacha y

entrega los materiales que

van para la línea de

producción.

Fabricación de la ventana.

Verificar

calidad de

ventana

Buen Estado

Mal Estado

Entrega a cliente

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2.12.2 Flujo de Materiales

El siguiente diagrama presenta el flujo de materiales, el cual muestra la trayectoria

de los materiales desde que son recibidos hasta su salida como producto terminado.

Figura 21: Diagrama de Flujo de Materiales (elaboración propia)

No

Transformación de

materiales a producto final

Entrega de producto final

a cliente

Si No

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2.12.3 Jornada Laboral

Plásticos y Espejos opera en un solo turno de 8:00 a. m. a 7:00 p.m. de lunes a

viernes y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p.m.; con un descanso para el desayuno

de 9:00a.m a 9:30 a.m., un almuerzo asignado de 12:00 p.m. A 1:00 p.m. (rotativo).

2.12.4 Análisis del VSM

Por medio de procesos de levantamiento de datos, se realizó un análisis de todas

las operaciones que forman parte del flujo de producción de ventanas Salomónicas

tipo AA. La figura 19 presenta tiempos importantes como el Lead Time de

producción (2 días) y tiempo de ciclo (1356.50 segs), identificación de 15

operaciones con 8 estaciones de trabajo, de los cuales labora un operario por

estación. Además, el VSM visualiza formas de comunicación del cliente a la

empresa (ordenes de pedido) y comunicación entre la empresa y sus proveedores

(compra de insumos).

Los desperdicios encontrados del VSM se presentarán en el apartado de

“Deficiencias encontradas en el proceso de la línea de Producción Ventanas

Salomónicas tipo AA”.

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2.13 Distribución de Layout Actual

A continuación, se muestra el layout actual que presenta una distribución basada

en el producto estudiado, con el propósito de identificar la cantidad de espacio

utilizado, número de estaciones de trabajo, recorrido de actividades y cantidad de

maquinarias o equipos.

Figura 22: Distribución de Layout Actual para la elaboración de ventanas salomónicas tipo AA (elaboración propia)

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2.13.1 Análisis del Layout actual

El layout actual muestra las estaciones de trabajo en el orden de línea en que se

fabrica las ventas salomónicas tipo AA. A continuación, se explicará la metodología

actual por estación de la fabricación.

➢ Estación #1: Aquí se toma la materia prima, que son las barras de metal, y se

cortan para tener la base de las celosías.

➢ Estación #2: Luego de tener la base de la celosía se baja al primer nivel donde

está la maquinaria que perfora y dobla las celosías.

➢ Estación #3: Mientras en la estación 1 y 2 se va preparando las celosías, se

trabaja en paralelo en la estación 3 cortando barras de metal más pequeñas para

tener listos los balancines, que son los que unen a las celosías y las barras de

los marcos interiores y exteriores, a la vez que se le va perforando al marco

exterior el hueco para el operador.

➢ Estación #4: Esta estación perfora los balancines después que son cortados en

la estación 3 y perforan y doblan los marcos interiores y exteriores.

➢ Estación #5: Aquí el operador ensambla las celosías y los balancines y los

asegura mediante los remaches.

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➢ Estación #6: Aquí se ensambla los marcos interiores con el conjunto de las

celosías y balancín.

➢ Estación #7: Aquí se trabaja en párelo con la estación 6 preparando los marcos

exteriores para tenerlos listos para su ensamble final.

➢ Estación #8: Aquí finalmente se ensambla lo que se trabajaba en la estación 6

con la 7 uniendo los marcos exteriores y ensamblando el operador.

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2.14 Deficiencias encontradas en el proceso de la línea de

Producción Ventanas Salomónicas tipo AA

En el análisis realizado se puede observar que la línea de manufactura de ventanas

salomónicas tipo AA presenta oportunidades de mejora que impiden una mayor

eficiencia en la producción. Estas oportunidades son las siguientes:

➢ La segunda estación de trabajo no está colocada de forma tal que le permita a

la línea fluir de la manera más rápida posible. De hecho, el largo recorrido que

se tiene entre la primera, segunda y tercera estación, aumenta el tiempo de

manufactura, mientras disminuye la cantidad de productos terminados al final de

la jornada laboral. Además, la larga espera que se tiene en estas estaciones

genera cuellos de botella que van almacenando subensambles que no llegan a

completarse en el tiempo establecido, creando órdenes atrasadas.

➢ Los operarios invierten más tiempo del necesario para realizar las operaciones

por estaciones de trabajo. De hecho, el tiempo que se invierte en actividades de

valor no agregado es muy elevado.

➢ La operación del operador, realizada en la última estación, solo es requerida por

el 12% de la demanda semanal (ver Anexo 4). Por lo cual, esta operación

pudiera ser eliminada para reducir el tiempo de manufactura del producto final.

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➢ Los operarios están expuestos a sufrir lesiones por el recorrido que deben

realizar, subiendo escaleras con las manos ocupadas con materia prima, ya que

algunas de las máquinas requeridas para el producto están ubicadas en niveles

diferentes. Como el transporte es totalmente realizado por el operario sin el

empleo del equipamiento adecuado, este puede tropezar, chocar, caerse en el

proceso de trasladarse de un nivel a otro. Estos accidentes provocan paradas

no programas que generan órdenes atrasadas.

➢ Las actividades realizadas por los operarios no están estandarizadas, por lo que

el tiempo invertido en una operación varía constantemente, al igual que la

calidad del ensamble y/o producto final.

➢ Las herramientas de trabajo no se encuentran localizadas en un lugar

predeterminado, seguro y ergonómico para que los operarios la utilicen. Esto les

provoca fatiga, pérdida de tiempo entre tareas y disminuye la velocidad de

entrega hacia la siguiente estación.

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80 | P á g i n a

CAPITULO III

3.0 PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE

PRODUCCIÓN DE VENTANAS SALOMÓNICAS TIPO AA

DE LA EMPRESA PLÁSTICOS Y ESPEJOS.

3.1 Introducción

En este capítulo se describe en detalle la propuesta de optimización para la línea

de producción de ventanas salomónicas AA de la empresa plásticos y espejos. A

través de herramientas de lean manufacturing como el VSM y las 5s se establece

la estrategia a utilizar para estandarizar el proceso, mejorar la fluidez de entrega del

producto terminado con la calidad deseada y que la vez se reduzcan los

desperdicios del proceso. La aplicación de 5s junto a la nueva distribución física

permite construir un espacio de trabajo ergonómico para el operario que contribuya

al aumento de su eficiencia a lo largo de la jornada.

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3.2 Value Stream Mapping Del Estado Futuro

El siguiente VSM expone todas las actividades que conforman el nuevo sistema de

producción de ventanas salomónicas tipo AA. Como se visualiza en la figura 24, la

propuesta reduce los desperdicios del sistema de producción, ya que reduce

tiempos, elimina movimientos innecesarios y conserva actividades que agregan

valor al proceso.

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Figura 23: Mapeo de la Cadena de Valor (Value Stream Mapping) propuesto (elaboración propia)

Pro

ceso

de

pro

du

cció

n

de

la lí

nea

de

ven

tan

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alo

nic

a

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A continuación, se citan los elementos que contiene la presente propuesta:

➢ El VSM del estado futuro muestra una diferencia significativa en el tiempo

estándar de operaciones, el cual se reduce en un 35%. Esta reducción se

debe al diseño de una reestructuración del entorno físico en donde estaban

colocadas las estaciones de trabajo, máquinas y equipos. El layout propuesto

promete que el tiempo de espera de algunas actividades sea más corto, las

operaciones sigan la secuencia correcta, además de que sean reducidos casi

en su totalidad los tiempos de valor no agregado del proceso.

➢ Otro de los cambios que se visualiza en el presente diagrama es la

disminución de tiempo de la operación de ensamble final. Como se analizó

en el capítulo II sobre la situación actual de la empresa, se determinó que el

ensamble del operador es una actividad añadida, que representa trabajo

innecesario y que solo 12 % de los clientes lo solicita. Se eliminó esta tarea

pues se comprobó que el cliente contrata personal externo para la instalación

de las ventanas, por lo que no resulta costo-efectiva. Al eliminar esta

operación que no añade valor al proceso ni a la empresa, además de reducir

tiempo, se disminuyen los costos de mano de obra y materiales.

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3.3 Propuesta de redistribución de la Línea de producción de

Ventanas Salomónicas

En la figura 23, se muestra el layout propuesto de la línea de producción de la

ventana salomónica tipo AA. Las estaciones se reajustaron en base a la secuencia

de las operaciones, por lo cual se concentran todas las maquinarias en un mismo

nivel; de tal manera se evita el largo recorrido de un nivel a otro. También, se

adicionaron mesas para la colocación de almacenamiento cuando se complete cada

operación para facilitar la organización e impedir el maltrato de las piezas.

Se recolocaron las dobladoras y perforadoras de los marcos para que estén cerca

de la siguiente estación que las ensambla. También se adicionaron mesas para

colocar las piezas terminadas, lo cual reduce significativamente el tiempo del valor

no agregado.

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Figura 24: Layout Propuesto (elaboración propia)

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3.4 Propuesta de 5S en la línea de producción de ventanas

salomónicas tipo AA.

Por medio de la implementación de la metodología de las 5’S se busca alcanzar una

mejora continua a través de la eficiencia al momento de identificar insumos,

materiales y herramientas con el objetivo de eliminar operaciones o tareas que no

agregan valor. Además, un espacio limpio y totalmente organizado ayuda a que los

operarios trabajen motivados en un entorno de trabajo agradable y que realicen sus

labores con controles establecidos, seguridad y con la mayor eficacia posible. Esto

lograra eliminar o disminuir el tiempo de transporte recorrido por los trabajadores al

momento de elaborar el producto.

A continuación, se citarán las propuestas según los cinco pasos que contienen la

técnica de 5’S para la empresa Plásticos y Espejos, específicamente en la línea de

producción de ventanas salomónicas tipo AA.

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3.4.1 Clasificación:

Para esta primera S, el primer paso es la organización de una jornada de separación

de los materiales o herramientas ubicados en toda la línea de producción ventanas

salomónicas tipo AA, a fin de identificar artículos:

➢ Obsoletos: Ya no se utilizan.

➢ Recurrentes: Se necesitan para el proceso, pero de manera no constante.

➢ Indispensables: Son los totalmente necesarios en el proceso de producción.

➢ No indispensables: No se utilizan necesariamente en este proceso, pero

pueden llegar a utilizarse en otras líneas de producción.

La tabla 5 explica el seguimiento para la realización de esta jornada:

Tabla 5: Clasificación de materiales (elaboración propia)

Tópico Responsable El objetivo de esta jornada es clasificar e identificar herramientas materiales o insumos:

➢ Obsoletos

➢ Recurrentes

➢ Indispensables

➢ No indispensables

Líder de Producción

Cosificación de los materiales en 4 contenedores diferentes de acuerdo con el artículo identificado anteriormente.

Operarios

Almacenamiento de dichos canastos en lugares fijos y fácilmente identificados.

Líder de producción, Encargado del área y operarios

Almacenamiento de los elementos no recurrentes en el almacén general de la empresa.

Líder de producción y Encargado del Almacén

Determinar la función o lugares de los materiales obsoletos.

Gerente de Planta

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3.4.2 Ordenar:

Cumpliendo con otra parte de las 5s, se establecerán políticas de orden que

permitan la fluidez de las operaciones dentro de la línea de manufactura. Estas son

las siguientes:

➢ Adquirir cajas de almacenamiento para herramientas de trabajo, materiales o

insumos que permitan la clasificación del producto en proceso en canastos de

acuerdo con el cliente, tipo de ventana y tamaño, con el fin de mantener

organizadas las estaciones de trabajo e identificar insumos indispensables para

el proceso.

➢ Estos artículos deberán estar ubicados en puestos fijos, así como también las

herramientas de trabajo estarán localizadas en lugares ya identificados, con el

propósito de no perder tiempo en la búsqueda de artículos y ayudar a la limpieza

del entorno de trabajo.

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3.4.3 Limpieza e inspección:

Para lograr que el producto terminado final salga con la calidad deseada, se propone

establecer lo siguiente:

➢ Establecimiento de políticas y normas de limpieza para las áreas y estaciones

de trabajo de la línea, al igual que jornadas de inspección mensuales con el

objetivo de revisar si se están cumpliendo las políticas de orden y limpieza, tanto

por la compañía como por los operarios.

➢ Jornada de limpieza diaria en toda la línea de producción. Se necesitará ayuda

de los operarios.

➢ Se propone adquirir contenedores de basura para los procesos de corte y

perforado de celosía, con el fin de mantener el puesto de trabajo limpio a lo

largo del día y que los residuos no interrumpan los pasillos. Además, por medio

de esta actividad se logra ayudar a mantener la seguridad de los operarios.

A continuación, se muestra una guía de limpieza y orden que contiene la propuesta

creada para la organización, con el objetivo de describir de manera detallada y clara

los procedimientos de limpieza y orden que se deben llevar a cabo en Plásticos

Espejos.

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Tabla 6: Guía de limpieza de la empresa Plásticos y Espejos para la línea de producción de ventanas Salomónicas tipo AA (elaboración propia)

Estaciones de Trabajo

Política de Limpieza Responsable Frecuencia Tiempo

En todas las operación y Estaciones de la línea de producción de ventanas Salomónicas tipo AA

Revisar que los elementos de trabajo estén completos

Operarios Todos los Días

Al iniciar la jornada laboral

Procurar en todo momento revisar que no existan elementos sobre la mesa o alrededor del área de trabajo que puedan afectar la calidad de la ventana.

Operarios Todos los Días

Al iniciar la jornada laboral

Limpiar la mesa antes de empezar la operación y después terminar la jornada del día.

Operarios Todos los Días

Al iniciar, durante y finalizar la jornada laboral

Mantener en todo momento el área y entorno de trabajo limpio y organizado

Operarios y Encargado de área

Todos los Días

Al iniciar, durante y finalizar la jornada laboral

Supervisar que el operario este cómodo y seguro al realizar su trabajo.

Encargado de área

Todos los Días

Al iniciar, durante y finalizar la jornada laboral

Limpiar por cada turno la máquina de corte y perforado de celosías, liberándola de polvo.

Operarios Todos los Días

Al finalizar la jornada laboral

Revisar constantemente los pasillos, con el propósito de que no existen materiales que sirvan de obstáculo en el recorrido del operario.

Operarios y Encargado de área

Todos los Días

Al iniciar, durante y finalizar la jornada laboral

Supervisar que el operario use en todo momento su equipo de protección personal.

Encargado de área

Todos los Días

Al iniciar, durante y finalizar la jornada laboral

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3.4.4 Estandarización:

Por medio de instrucciones visuales en cada estación de trabajo se pretende

recordar al operario el orden en que debe de realizar las operaciones, la

organización que debe de tener todas las herramientas que utiliza, el aspecto que

debe de tener el subensamble antes de pasar la siguiente estación y todas las

actividades que debe realizar para manufacturar ventanas salomónicas tipo AA. De

esta forma se obtendrán Instrucciones de trabajo estándar (Standard Work

Instructions – SWI) que ayuden a generar una manufactura esbelta. A continuación,

se presenta un ejemplo de la estructura de las hojas de ruta que se proponen para

las estaciones de trabajo (ver Figura 25). Las hojas de ruta propuestas para el

proceso de manufactura de ventanas salomónicas tipo AA, se encuentran en el

anexo 6.

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Figura 25: Plantilla para la creación de SWI (elaboración propia)

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3.4.5 Identificación de materiales

Para la identificación de materiales en la línea de manufactura se utilizarían

etiquetas como la siguiente:

Figura 26: Etiqueta de identificación de materiales (elaboración propia)

Por medio de esta etiqueta se llevaría un control de cada tipo de material en la línea

de manufactura, con el objetivo de saber que material corresponde a cuál

contenedor.

Numero de parte

Descrip. De la parte

Numero de lote

Fecha de Expiracion

Identificación de materiales

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Cada estación de trabajo que disponga la línea de producción estudiada dispondrá

del siguiente conjunto de letreros e imagines, a la vista de los operarios, con la

intención de mantener la limpieza y el orden en la línea de manufactura.

Tabla 7: Identificación de contenedores (elaboración propia)

Producto Imagen o Letrero

Cajas de Almacenamiento de Materiales

Cajas con Rejilla

Cajas de Almacenamiento

Contenedor de Basura

Gabinete de Almacenamiento

Cajas de reposo para subensambles

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Es importante tomar en consideración aplicar colores en los contenedores o

estanterías de la línea de producción como propone la tabla 7, con el propósito de

tener una fácil identificación al momento de colocar materiales, desperdicios y

herramientas para el almacenamiento. Esto permite que, dependiendo del impacto

del material, se disponga de la forma correcta, según estándares ambientales

regulatorios.

Tabla 8: Identificación por colores (elaboración propia)

Color Descripción y Función

Amarillo Contenedores de desperdicios

o bines de subensambles

Azul Contenedores de herramientas

útiles para el proceso

Rojo Herramientas / elementos

peligrosos o bines de rechazo

Verde Estantería con productos con

productos inconformes

Gris Estantería de Almacenamiento

Además de identificar los materiales y contenedores de la línea de manufactura, se

identificarán las áreas dispuestas dentro del nuevo layout, con señalizaciones que

orienten y/o adviertan a todo el personal de la planta. Esto ayudaría a tomar medidas

que faciliten la prevención, información y seguridad. Estas señalizaciones son las

siguientes:

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Figura 27: Señalizaciones de orientación y/o advertencia (GOMEZ, 2012)

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3.4.6 Autodisciplina:

Se necesita Inculcar a todo el personal la importancia de la mejora continua de

acuerdo con los ítems mencionados anteriormente. Esto se logra gracias al

seguimiento de líderes de producción, reuniones mensuales y auditorias, las cuales

se realizarán con el fin de evaluar si se está cumpliendo las políticas establecidas.

A continuación, se muestra una recopilación de las propuestas previamente

mencionadas con información de tiempo, responsable y actividad:

Tabla 9: Seguimientos de actividades de mejora continua (elaboración propia)

Proceso Involucrado

Propuesta Tiempo Responsable

Todos

Jornada de Separación de herramientas, materiales o insumos.

3 Horas Líder de producción Y Encargado del área

Establecimiento de políticas de orden y limpieza

3 Horas Líder de producción Y Encargado del área

Adquisición de Equipos de protección personal (EPP)

- Líder de producción Y Encargado del área

Adquisición de elemento de manejo de materiales.

- Líder de producción Y Encargado del área

Colocación de ayudas visuales para la estandarización dl proceso.

2 Horas Líder de producción

Corte de celosía y Perforado de celosía

Adquirir contenedores de basura

- Líder de producción

Perforado Sub-ensamble de marco interior y exterior Ensamble Final.

Adquirir contenedores que sirvan de almacenamientos de artículos o herramientas

- Líder de producción

Auditoria 5s

Establecer un personal que dé seguimiento al cumplimiento de las mejoras continuas, realizando auditorias programadas

Departamento de calidad

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3.5 Estimación de resultados

A continuación, en las tablas 10 y 11, se muestra el aumento porcentual de las

actividades que agregan valor agregado de 55.12% a 84%, mientras decrece el

porcentaje de actividades que no agregan valor de 44.88% a 16%.

Tabla 10: Calculo de valor agregado actual (elaboración propia)

Tabla 11: Calculo de valor agregado propuesto (elaboración propia)

OperacionTiempo de

Operacion VA NVA %VA %NVA

OP-1 79.68 74.25 5.43 93% 7%

OP-2 116.95 111.7 5.25 96% 4%

OP-3 29.07 23.71 5.36 82% 18%

OP-4 27.9 24.7 3.2 89% 11%

OP-5 71.94 46.13 25.81 64% 36%

OP-6 73.8 49.15 24.65 67% 33%

OP-7 20.08 16.33 3.75 81% 19%

OP-8 45.93 42.18 3.75 92% 8%

OP-9 40.66 30.55 10.11 75% 25%

OP-10 102.91 93.5 9.41 91% 9%

OP-11 104.8 95.7 9.1 91% 9%

OP-12 25.15 21.4 3.75 85% 15%

OP-13 134.05 102.88 31.17 77% 23%

Total 872.92 732.18 140.74 84% 16%

Calculo de valor agregado propuesto

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99 | P á g i n a

CONCLUSIONES

El propósito del presente trabajo de grado es diseñar una propuesta de optimización

que mejore el proceso productivo de ventanas salomónicas de la empresa Plásticos

y Espejos.

Para lograr estos cambios se propone un cambio en el layout actual y la

implementación de técnicas de mejora con la filosofía de las 5S. Con esto se

construye la propuesta de optimización que aumentaría la productividad actual de

la línea de manufactura de la empresa de Plásticos y Espejos, SRL, además de que

reduciría significativamente los riesgos laborales para los operarios.

En lo relacionado a la disposición física de la planta se logró disminuir las

actividades de valor no agregado en un 28.88%, ayudando a mejorar las del valor

agregado que aumentaran en la misma proporción. Esta optimización en las

operaciones de trabajo lograría que el tiempo de manufactura del producto final se

reduzca de 1,356.50s a 872.92s optimizando la manufactura de ventanas

salomónicas tipo AA un 55.50%.

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La capacidad de manufactura de la línea aumentaría un poco más del doble de la

capacidad actual. Esto sería poco más de 500 ventanas por semana. Por lo cual, la

línea podría recibir una mayor cantidad de pedidos, específicamente el doble de la

cantidad demandada actualmente. Con esto los operarios alcanzarían la demanda

requerida en menos tiempo, reduciendo el esfuerzo y la cantidad de horas que

invierten en la línea de manufactura. Esto ayudaría a disminuir el agotamiento diario

y lesiones a lo largo de la jornada laboral.

En lo relacionado a la implementación de las técnicas de mejora con la filosofía de

las 5s, se logró mejorar la calidad del producto evitando defectos en el ensamble

final, se aumentó la vida útil de las maquinas evitando su deterioro producido por

su uso incorrecto, se redujo el riesgo de posibles accidentes con el fin de crear un

lugar más seguro para el operario, se redujo el tiempo de manufactura de la línea

de ventanas salomónicas tipo AA por medio de instrucciones e identificaciones

visuales que agilizarían el manejo de materiales y el use de herramientas en las

estaciones de trabajo.

La implementación de esta propuesta permitirá a la empresa aumentar sus

beneficios reducir las paradas de producción, incrementar la eficiencia de la plana

y tener operarios más satisfecho con menores posibilidades de riesgo. Con estos

cambios propuestos se logran todos los objetivos de esta investigación.

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RECOMENDACIONES

Para que la propuesta de mejora se implemente con éxito se necesita que se siga

un plan de mejora. Es decir, un conjunto de recomendaciones que permitan que la

propuesta sea implantada con éxito. Las recomendaciones son:

➢ Realizar actividades que promuevan la conciencia a todos los empleados sobre

la importancia de los beneficios de la propuesta.

➢ Recomendar una política mandataria de parte de la gerencia para asegurar el

cumplimiento de las actividades.

➢ Delimitar las estaciones y áreas de trabajo, al fin de que no se ubiquen artículos,

materiales o herramientas que interrumpan las operaciones del proceso. Esto

lograría un lugar limpio, organizado y seguro donde los trabajadores se sientan

cómodos y motivados.

➢ Involucrar a los operarios de la línea de manufactura de ventanas salomónicas

tipo AA en temas relacionados con la mejora continua y optimización de

procesos, con el objetivo de que pueden dar ideas y tomar buenas decisiones

referentes a la actividad laboral.

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➢ Capacitar a todo el personal involucrado de la línea de producción sobre la

importancia y propósito de la metodología de las 5 S y otras posibles técnicas

de mejora continua para la empresa.

➢ Involucrar activamente a todo el personal de Plásticos y Espejos de ser parte y

mantener el proceso de continuo de las propuestas establecidas a través del

tiempo para asegurar los resultados esperados.

➢ Escoger personas líderes encargadas de mantener el control de la propuesta a

fin de que se realice un seguimiento de la misma, que además serían los

responsables de hacer las auditorias y del mantenimiento del sistema.

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103 | P á g i n a

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105 | P á g i n a

ANEXOS

Anexo 1

Otras Herramientas De Lean Manufacturing

Mantenimiento Productivo Total

Como expresa Rafael Cabrera (2010) en su documento ”Lean Six Sigma TOC” el

objetivo principal que tiene el MPT es maximizarla efectividad global del equipo y el

proceso a través de la reducción de costos, tiempo de entrega y la calidad total en

todo el proceso.

Esto último se logra por medio de la correcta capacitación de los operarios de las

líneas de producción en actividades de mantenimiento, realizar modificaciones para

mejorar la confiabilidad del equipo, reduciendo MTTR y el MTBF y por último contar

con plan de mantenimiento preventivo a igual que mantenimiento predictivo.

Kanban

Es un sistema de control y programación sincronizada de la producción basado en

“etiquetas de instrucción”, que ayuda al manejo del flujo de materiales al contener

información acerca de que se va a producir, en que cantidad, mediante qué medios

y como transportarlo.

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Gross y Mcinnis (2003) lo definen bajo el siguiente contexto: la programación con

Kanban, los operarios usan señales visuales para determinar cómo ellos deben

correr y cuándo deben detenerse o hacer cambios. Los beneficios de la

programación Kanban, son:

➢ Reduce el inventario

➢ Mejora el flujo

➢ Previene la sobreproducción

➢ Controla en el lugar del nivel de operaciones (con el operador).

➢ Crea una programación visual y administración del proceso.

➢ Mejora la responsabilidad a los cambios de la demanda.

➢ Minimiza el riesgo de inventario obsoleto.

➢ Incrementa la habilidad para administrar la cadena de suministro.

Trabajo Estandarizado

Es una metodología que busca la mejor manera para que los trabajadores ejecuten

sus tareas en sus puestos de trabajo, con el fin de asegurar: seguridad, repetitividad,

calidad, y cero desperdicios, con base en descripciones específicas de cómo deben

ser realizados los procesos, de una manera consistente, oportuna, segura, repetible

y con un mínimo de residuos. (Betancurth, 2013).

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Kaizen

Se define como el mejoramiento progresivo que se enfoca en la gente y en la

estandarización de los procesos, para lo cual requiere establecer equipos de trabajo

interdisciplinarios, con el objetivo de incrementar la productividad, controlando los

procesos de manufactura a través de la reducción de tiempos, estandarización de

criterios de calidad y los métodos de trabajo por operación. (Betancurth, 2013).

Cabe mencionar que este tipo de metodología según expertos, exponen que una de

las técnicas de mejora continua más difíciles de implementar, debido a que se

necesita de que la gente mantenga la creencia y conciencia de mejora en todas las

etapas de su proceso.

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Anexo 2

Flujogramas De Procesos Operativos De La Fabricación Actual De

Ventanas Salomónicas Tipo AA

Figura 28: Flujograma del proceso de corte de celosías (elaboración propia)

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Figura 29: Flujograma del proceso de doblado y perforado de celosía (elaboración propia)

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Figura 30: Flujograma del proceso de corte de 8 láminas o balancines (elaboración propia)

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Figura 31: Flujograma del proceso de perforado de lámina o balancín (elaboración propia)

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Figura 32: Flujograma del proceso de 10 celosías con 4 láminas (ventana derecha) / (elaboración propia)

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Figura 33: Flujograma del proceso de 10 celosías con 4 láminas (ventana izquierda) / (elaboración propia)

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Figura 34: Flujograma del proceso de cortar cuatro barras (Marco interior) / (elaboración propia)

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Figura 35: Flujograma del proceso de perforar marco interior (elaboración propia)

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Figura 36: Flujograma del proceso de perforar para el operador (elaboración propia)

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Figura 37: Flujograma del proceso del ensamble de dos marcos interiores con ventana derecha (elaboración propia)

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Figura 38: Flujograma del proceso del ensamble de dos marcos interiores con ventana izquierda (elaboración propia)

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Figura 39: Flujograma del proceso de corte de dos barras (elaboración propia)

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Figura 40: Flujograma de proceso del perforado del marco exterior (elaboración propia)

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Figura 41: Flujograma de proceso del ensamble del marco exterior con ventana derecha e izquierda (elaboración propia)

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Figura 42: Flujograma de proceso del ensamble del operador (elaboración propia)

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Anexo 3

Flujogramas De Procesos Operativos De La Fabricación Propuesta

De Ventanas Salomónicas Tipo AA

Figura 43: Flujogramas de proceso de cortar 20 celosías (elaboración propia)

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Figura 44: Flujogramas de proceso de perforado y doblado de celosías

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Figura 45: Flujogramas de proceso de cortado de 8 láminas o balancines (elaboración propia)

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Figura 46: Flujogramas de proceso de perforar lamina o balancín

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Figura 47: Flujogramas de proceso del ensamble de 10 celosías con 4 láminas (ventana derecha) / (elaboración propia)

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Figura 48: Flujogramas de proceso de ensamble de 10 celosías con 4 láminas (ventana izquierda) / (elaboración propia)

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Figura 49: Flujogramas de proceso de cortar cuatro barras (Marco interior) / (elaboración propia)

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Figura 50: Flujogramas de proceso de cortar dos barras (Marco exterior) / (elaboración propia)

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Figura 51: Flujogramas de proceso del perforado del marco interior y exterior (elaboración propia)

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Figura 52: Flujogramas de proceso de perforar para el operador (elaboración propia)

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Figura 53: Flujogramas de proceso del ensamble de dos marcos interior con ventana derecha / (elaboración propia)

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Figura 54: Flujogramas de proceso del ensamble de dos marcos interior con ventana derecha / (elaboración propia)

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Figura 55: Flujogramas de proceso del ensamble del marco exterior con ventana derecha e izquierda (elaboración propia)

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Anexo 4

Tabla 12: Demanda semanal con requisición de la operación del operador (elaboración propia)

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Anexo 5

Imágenes de estaciones de trabajo actuales del proceso de elaboración de

ventanas salomónicas en la planta de Plásticos y Espejos, SRL

Figura 56: Estación cuatro (Plasticos y Espejos, SRL, 2017)

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Figura 57: Estación 5 (Plasticos y Espejos, SRL, 2017)

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Figura 58: Estación 8 (Plasticos y Espejos, SRL, 2017)

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Anexo 6

Instrucciones de trabajo estándar (SWI) para cada una de las operaciones del

proceso de manufactura de ventanas salomónicas tipo AA.

Figura 59: SWI – Cortado de Celosías (elaboración propia)

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Figura 60: SWI - Perforado y doblado de Celosías (elaboración propia)

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Figura 61: SWI - Cortado de láminas / balancín (elaboración propia)

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Figura 62: SWI - Perforado de láminas / balancín (elaboración propia)

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Figura 63: SWI - Sub ensamble de ventana (elaboración propia)

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Figura 64: SWI – Cortado de Marcos Interiores y Exteriores (elaboración propia)

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Figura 65: SWI - Perforado y doblado de Marcos interiores y exteriores (elaboración propia)

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Universidad de Acción Pro Educación y Cultura

Decanato de Ingeniería e Informática Escuela de Ingeniería

Anteproyecto:

“PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE

VENTANAS SALOMÓNICAS PARA LA EMPRESA PLASTICOS Y ESPEJOS

S.R.L, UBICADA EN EL DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA, AÑO

2017".

Sustentantes

Br.Juan Carlos Espinosa 2014-0215

Br.Aida Veras Acosta 2013-1317

Br.Santiago Jose Pache 2013-0878

Grado a Optar

Ingeniero Industrial

Santo Domingo, D.N., República Dominicana

Abril 2017

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TABLA DE CONTENIDOS

TÍTULO ...........................................................................................................................................149

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................150

JUSTIFICACIÓN ...........................................................................................................................151

DELIMITACIÓN DEL TEMA .......................................................................................................152

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...............................................152

OBJETIVOS ...................................................................................................................................153

Objetivo general: .........................................................................................................................153

Objetivos Específicos: ...............................................................................................................154

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL ..........................................................................................155

Marco Teórico ..............................................................................................................................155

ANTECEDENTES .........................................................................................................................156

MARCO CONCEPTUAL ..............................................................................................................158

HIPÓTESIS ....................................................................................................................................160

Hipótesis 1: ...................................................................................................................................160

Hipótesis 2: ...................................................................................................................................160

Hipótesis 3: ...................................................................................................................................160

DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................................................161

Tipo De Estudio ...........................................................................................................................161

Método ...........................................................................................................................................162

Técnicas De Investigación ........................................................................................................163

ESQUEMA DE CONTENIDO ......................................................................................................165

FUENTES DE DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJO DE GRADO ....................................167

FUENTES DE DOCUMENTACIÓN ...........................................................................................168

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149 | P á g i n a

TÍTULO

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VENTANAS SALOMÓNICAS DE LA EMPRESA PLASTICOS Y ESPEJOS, UBICADA EN EL DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA, AÑO 2017.

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INTRODUCCIÓN

A medida de que pasa el tiempo las empresas buscan implementar sistemas que

optimicen las actividades que ellos realizan con frecuencia, esto se debe a la

necesidad de mantenerse a la vanguardia para sobrevivir en este mundo tan

competitivo. Este es el caso de la mayoría de las empresas de manufactura y/o de

servicios, que con el pasar de los años, se someten a mercados cada vez más

cerrados, más difíciles y más exigentes, a los cuales se debe satisfacer para poder

tener resultados medidos en términos de rentabilidad e ingresos. Es por esto y

gracias a los avances y estudios realizados en el campo de la ingeniería, las

empresas se adentran a la iniciativa de aplicar técnicas y principios de ingeniería

industrial, con el propósito de optimizar los procesos operativos para así ahorrar

costos y ser más eficientes.

Es por esto que nacen las diferentes herramientas provenientes de la ingeniería

industrial, capaces de adaptarse a una empresa para que esta optimice sus

funciones y rendimiento, tanto del recurso material, como del humano. Partiendo de

este punto, el objetivo de esta investigación es enfocarse en las técnicas del análisis

de tiempo y movimiento, lean Manufacturing, diagramas de recorrido y causa y

efecto, entre otras, ya que con las características específicas que tiene cada una se

podrá identificar los factores negativos que hacen que la línea de fabricación

próxima a estudiar funcione ineficientemente y de esta manera aplicar alternativas

de mejora como herramientas de la manufactura esbelta en el sistema de

producción.

Este trabajo busca analizar e identificar los elementos que inciden de manera

negativa en la línea de producción de Ventanas Salomónicas, de la empresa

Plásticos y Espejos, como las recurrentes demoras en la línea de producción, falta

de eficiencia en las operaciones, lo que produce costos innecesarios para la

compañía; es por esto último y aprovechando las herramientas anteriormente

mencionadas, mostraremos una solución propuesta orientada a mejorar la

reestructuración funcional de la planta de producción de la empresa.

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151 | P á g i n a

JUSTIFICACIÓN

Se pretende que mediante un análisis detallado de la línea de producción de

ventanas Salomónica sobre los aspectos que hacen que el nivel de rendimiento de

la compañía sea menor al esperado, se estaría buscando la clave para llevar a la

empresa Plásticos y Espejos al mercado con una ventaja competitiva.

La investigación le dará la oportunidad a la empresa manufacturera de incrementar

su rentabilidad que ha perdido por aspectos como la baja calidad en sus productos,

desorganización en la planta de trabajo, deficiente manejo de materiales, tiempo

excesivo de producción e inseguridad laboral, gracias a técnicas actualizadas que

garanticen resultados positivos tanto para la compañía como para los empleados ,

dándole la oportunidad de mejorar los procesos, como la eliminación de

desperdicios y actividades que no agregan valor al producto.

Este es el caso de las herramientas de Lean Manufacturing y otras consideradas

como principios que pretenden la mejora continua que persigue esta investigación,

que entre los beneficios que consigue la aplicación de las mismas son; la flexibilidad,

rápida entrega y alta productividad.

Por otro lado, además de esta técnica, existen otras como el análisis de tiempo y

movimiento, siendo utilizadas en otras empresas manufactureras mostrando

excelentes resultados en productividad y seguridad, produciendo cambios útiles que

hagan más seguras y eficientes las actividades a través de una mejor calidad y

menor estrés físico de los operarios.

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152 | P á g i n a

DELIMITACIÓN DEL TEMA

El estudio se enfocará en la línea de producción de ventanas salomónicas en las

instalaciones de la empresa Plásticos y Espejos, ubicada en el Distrito Nacional,

República Dominicana en el periodo de mayo-agosto, año 2017.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Como parte de la información obtenida, la empresa Plásticos y Espejos cuentan con

una línea de producción destinada a la manufactura de ventanas Salomónicas tipo

AA del cual se han observado oportunidades de mejora.

La línea de producción de Ventanas Salomónicas presenta una desorganización en

la distribución de maquinarias, es decir, no existe una secuencia lógica en la forma

en que se realizan las operaciones, además de disponer de equipos que no están

siendo utilizados. Este problema provoca pérdidas económicas, defectos en la

calidad del producto, tiempo innecesario causado por las demoras de producción,

fatiga del operador y posibles accidentes, entre otras cosas.

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153 | P á g i n a

OBJETIVOS

Objetivo general:

Diseñar una propuesta de optimización que mejore el proceso productivo de

Ventanas Salomónicas de la Empresas Plásticos y Espejos.

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154 | P á g i n a

Objetivos Específicos:

❖ Evaluar todas las actividades del proceso actual de la línea de producción

para identificar los elementos que incidan negativamente en la misma.

❖ Determinar la capacidad actual de la planta para comparar resultados de

antes y después del nuevo diseño productivo propuesto.

❖ Determinar a través del estudio de tiempo la efectividad de las tareas en las

operaciones del proceso productivo de ventana salomónicas.

❖ Realizar estudio de movimiento para identificar aquellos innecesarios

realizados por los operarios durante la producción de ventanas salomónicas.

❖ Identificar las técnicas necesarias de Lean Manufacturing que permitan

mejorar el sistema de producción existente en la línea.

❖ Proponer un diseño para la optimización del sistema de producción de la

línea de Ventanas Salomónicas de la empresa “Plásticos y Espejos”.

Hacer un estudio de tiempo a uno de los operarios mientras ensambla una ventana

utilizando una plantilla y un cronometro. Así determinar el tiempo de cada ventana y poder

hacer con este como base un diagrama de operaciones y un diagrama de flujo de proceso.

Utilizar el diagrama de operaciones para ver el orden de las secuencias

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155 | P á g i n a

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Marco Teórico

Dentro de las empresas de clase mundial, para poder colocarse dentro del marco

de “Mejores en clase” es necesario que se obtenga un mejoramiento continuo de

los procesos operativos, manejo de personal, manejo de materiales, entre otras. Es

decir, un mejoramiento continúo en todas las operaciones que realiza la compañía.

Esto logrará que la empresa alcance una mayor eficiencia, mayor calidad, reducir

costos, reducir tiempo y mantener a la empresa dentro de la competencia (Niebel,

2015)

El término “Mejores en clase”, significa que dentro del ámbito de servicio o producto

que ofrece la empresa, logre ser de las mejores de su tipo. Las empresas

dominicanas se han quedado estancadas en conformarse con el beneficio que

obtienen en el momento. Sin darle importancia a mantenerse innovando para poder

soportar los cambios que demanda el cliente y que ofrece la competencia. Por tal

razón han echado a un lado la mejora continua y con el tiempo han quedado

obsoletas. (Santiago Pache, 2017)

Dentro de esta investigación se proporcionará, a través de estimaciones de

progreso, como incrementan los beneficios económicos de la empresa por medio

de una mejora de los procesos operativos de la línea de producción de ventanas

salomónicas. Diseñando una propuesta de optimización. Es decir, una

reconfiguración del proceso de producción de las ventanas para reducir tiempo,

esfuerzo y pérdida de materiales (Niebel, 2015).

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156 | P á g i n a

ANTECEDENTES

Según Michael D. Ferrell (1996) redacta en su libro “Manual del Ingeniero Industrial”:

El primer registro histórico de aplicación de ingeniería industrial remonta a la

revolución agrícola. En este entonces se emplearon algunas técnicas de mejora con

el objetivo de optimizar la productividad de las actividades económicas rurales.

Dentro de los puntos claves de mejora en la revolución agrícola, podemos encontrar:

● Renovación de los sistemas de cultivo (Rotaciones más complejas, supresión

del barbecho)

● Perfeccionamiento de la técnica (Utillaje, abonado) y la

● Reorganización de la explotación.

Con el inicio de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, se generó

un ambiente de competencia entre industrias de manufactura, bienes y servicios

(Lopez, 2016).

Dentro de este periodo aparecen personajes históricos que marcaron, de forma

significativa, la ingeniería industrial. Dentro de este grupo podemos mencionar

autores como:

● Frederick W. Taylor (1856-1915) quien inició investigaciones sobre los

mejores métodos de trabajo y fue el primer especialista que desarrolló una

teoría integrada de los principios y metodología de la Dirección.

● Los esposos Frank y Lillian Gilbreth quienes están identificamos como

precursores del estudio de movimientos. Este matrimonio norteamericano

llegó a la adaptación de los procedimientos de la Ingeniería Industrial al hogar

y entornos similares, así como a los aspectos psicológicos de la conducta

humana. Aparte de sentar las bases de los posibles movimientos realizados

por el operario, permitiendo obtener la mejor manera de realizar una tarea y

la adaptación del área de trabajo al empleado. Esto sentó el principio de la

ergonomía.

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157 | P á g i n a

● Henry Gantt quien tuvo un profundo impacto sobre el desarrollo de la filosofía

de Dirección, a través de la medición del tiempo asignado a cada tarea,

asignación de responsabilidades específicas para cada persona dentro del

equipo de trabajo de determinado proyecto y monitoreo constante del

progreso de actividades para realizar cualquier ajuste necesario para llegar

a la meta deseada.

• Henri Fayol, quien estableció funciones interdependientes y la dirección

para asegurar el buen funcionamiento de estas. El modelo administrativo de

Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la

aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los criterios

técnicos que deben orientar la función administrativa. Para Fayol, la función

administrativa tiene por objeto solamente al cuerpo social, mientras que las

otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas, la función

administrativa sólo obra sobre el personal de la empresa.

● Henry Ford, quien fundamentado en el Principio de productividad obtuvo

resultados que marcaron la diferencia, de antes y después, en la fabricación

de automóviles, a través de la producción masiva. Dentro de las técnicas

utilizadas por este se encuentra la estandarización de procesos y materiales

del proceso y la logística de inventario takt time (Lopez, 2016).

Por medio del aporte de estos, nacen herramientas de mejora de procesos, mejoras

de estructura, mejoras de logística e indicadores de calidad para medir el

rendimiento y efectividad de todas las operaciones de la empresa. Esto permitió

ampliar los horizontes del alcance del producto, llegar a más localidades, abarcar

un blanco de público mayor y obtener más variedad, por medio, de un aumento

significativo de la capacidad de niveles cuantitativos de producción y abarque en

servicios.

De esta manera, surge el concepto de “Mejora continua”. Que pretende mantener

la compañía dentro de constante innovación para satisfacer las necesidades de alta

y crítica demanda del cliente.

En el transcurso histórico de la ingeniería industrial se fueron desarrollando técnicas

y herramientas que hacen posible un mejoramiento progresivo. Mecanismos como

Lean Manufacturing, Sistemas MPS, 6s, SMART, producción masiva, estudios de

tiempo y movimientos, entre otros., que permiten aumentar la productividad, reducir

costos, al mismo tiempo que se mantiene y/o hasta mejora la calidad del producto

o el servicio brindado (Lopez, 2016).

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MARCO CONCEPTUAL

Con el desarrollo progresivo de la ingeniería industrial, surgen ideologías que

marcan tendencias de mejoras e innovación. Dentro de éstas podemos destacar las

siguientes:

● Lean manufacturing, es “una filosofía” de herramientas para la eliminación de

todos los desperdicios, permitiendo reducir el tiempo entre el pedido del cliente

y el envío del producto, mejorando la calidad y reduciendo los costos (Niebel,

2015).

● Inventario, es la representación de los bienes almacenados que se usará para

venta, alquiler o transformación. (Niebel, 2015)

● Layout, es el diseño o bosquejo de la distribución de las piezas o maquinarias

dentro de una empresa/fábrica etc. (Niebel, 2015)

● Método, serie de acciones sistematizadas con miras hacia un objetivo

determinado (Wilson, 2009).

● Diagrama de flujo de proceso, es una representación gráfica del proceso

llevado a cabo para un bien o servicio. Este observa cada paso tomado y se

representa gráficamente mediante símbolos. (Niebel, 2015)

● Balanceo de líneas, consiste en igualar los tiempos de trabajo en todas las

estaciones que conlleva la creación de un proceso. (Niebel, 2015)

● Diagrama de hombre-máquina, es la representación gráfica de la secuencia

de intervención del hombre con la máquina y el proceso de operación, donde se

mide cuánto tiempo necesita la máquina para configurarse por el hombre para

su inicio, cuanto tiempo puedo operar, cuando el hombre debe reconfigurar y

cuánto tiempo necesita para dejarla apagada y lista para su próxima utilización.

(Niebel, 2015)

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● Proceso de producción, es un sistema de acciones que se encuentran

interrelacionadas de forma dinámica y cuya finalidad es la transformación de

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como

factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que

se incrementa su valor. (Niebel, 2015)

Optimización:

● “Optimizar es encontrar el mínimo o el máximo de una función respecto a

ciertas restricciones. Sin duda, alcanzar el mínimo o máximo es obtener la

"mejor " solución entre otras soluciones factibles. Ahora bien, el mejor

proceso debe ajustar el flujo de tareas, entradas y salidas de manera que

entregue la mejor al menor costo y en el menor tiempo” (Medina, 2015)

● Optimización de Procesos: Optimizar un proceso industrial significa

mejorarlo utilizando o asignando todos los recursos que intervienen en el de

la manera más excelente posible. (Niebel, 2015)

La optimización está orientada a dos metas fundamentales:

❖ Maximizar ganancias

❖ Minimizar Costos

Estas dos metas representan el trabajar más y mejor con menos.

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HIPÓTESIS

Hipótesis 1:

La línea de producción de Ventanas Salomónicas no está aprovechando al máximo

su capacidad de producción.

Hipótesis 2:

Mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing, se reducirá los

desperdicios que se producen en la línea de producción de Ventanas

Salomónicas, de manera que será más efectiva.

Hipótesis 3:

Mejorando el diseño del proceso de producción de ventanas salomónicas, se

disminuirá la fatiga de los operarios durante la producción.

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DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo De Estudio

En el presente trabajo de investigación se utilizara el estudio descriptivo, tal como

menciona (Selltiz, 1965), en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz

de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión en esa medición.

Asimismo, debe ser capaz de especificar quién o quiénes tienen que incluirse en la

medición.

Los estudios descriptivos según relata (Dankhe, 1989) “por lo general fundamentan

las investigaciones correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan información

para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y

son altamente estructurados”.

Cabe mencionar que utilizaremos otro tipo de estudio llamada investigación de

acción que como expresa (Elliott, el principal representante de este tipo de

investigación en 1993) “Es un estudio de una situación social con el fin de mejorar

la calidad de la acción dentro de la misma”.

Otro ayuda que tendremos es la Investigación de campo, cuya aplicación consiste

en la observación, en vivo y en directo, de cosas, comportamiento de operarios,

circunstancias en las que ocurren las labores, etc.

A través de estos tipos de estudios , nuestra investigación dará a conocer los

factores negativos que tiene la línea de Ventanas Salomónicas en su sistema

producción a través del análisis e interpretación de la información y así poder

proponer un plan de optimización que cambie la realidad en la producción de la

Empresa Plásticos y Espejos.

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Método

En esta investigación se utilizarán los siguientes métodos de investigación:

Método de Observación:

Según (Sierra y Bravo, 1984), la define como: “la inspección y estudio realizado por

el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de

aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen

lugar espontáneamente”.

Por su parte, Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un

papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus

elementos fundamentales; los hechos”.

Método Hipotético-Deductivo:

Según Olleta (2014), este método cosiste en “el procedimiento o camino que sigue

el investigador para hacer de su actividad una práctica científica”.

“El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno,

deducción de consecuencias o proporciones más elementales que la propia

hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deductivos

comparándolos con la experiencia”. (Bueno, 2015)

Este método nos obligara a hacer las correctas suposiciones que harán cumplir la

hipótesis planteada en la investigación, a través de entrevistas, encuestas y

estudios que realizaremos en la línea de producción estudiada de la empresa.

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Técnicas De Investigación

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación,

cuestionario, entrevistas, encuestas.

La observación

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en

sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas

o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la

observación.

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de

datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo,

observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005:89).

A través de 2 visitas por semanas programadas a la empresa “Plásticos y Espejos”

nos permitirá conocer la realidad mediante mediciones directas en la línea de

producción y así poder analizar de la manera más objetiva y critica lo visto.

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Entrevistas

Según, Sabino (1992) comenta que “la entrevista, desde el punto de vista del

método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar

datos para una investigación”.

El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes

busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones.

Se realizará una serie de preguntas pautadas a los supervisores de la planta de

producción, así como también los directivos y dueños de la, para obtener

información certera acerca de las pérdidas producidas y los inconvenientes que ha

producido la manera actual de manufacturar el producto.

Encuestas

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable

de personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las

sociedades democráticas (Grasso, 2006)

Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen

a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente

reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados.

Con ayuda de las entrevistas realizadas, se aplicaran las encuestas que darán a

conocer pautas sobre la situación actual de la misma en materia de producción.

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ESQUEMA DE CONTENIDO

• Dedicatoria

• Agradecimiento

• Índice Temático

• Introducción

I. CAPÍTULO I: Sobre la empresa

a. Misión

b. Visión

c. Valores

d. Estructura Organizacional

e. Proceso clave

II. CAPÍTULO II: Marco Teórico

a. Antecedentes

b. Justificación

c. Planteamiento del Problema

d. Objetivos

i. Objetivos Generales

ii. Objetivos Específicos

e. Marco Teórico Referencial

f. Limitaciones

g. Definición y Características

h. Metodologías a Implementar

i. Técnicas de investigación implementadas

j. Marco conceptual

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III. CAPITULO III: Formulación de Propuesta

a. Estado actuales.

b. Análisis.

c. Presentación de Propuesta.

d. Plan de seguridad e higiene industrial.

IV. Conclusión.

V. Recomendaciones.

VI. Fuentes consultadas.

VII. Anexos

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FUENTES DE DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJO DE

GRADO

Planos de la estructura de la planta de plásticos y espejos

Manuales de procedimientos de manufactura para la línea de ventanas salomónicas

de plásticos y espejos

Lean Manufacturing, exposición adaptada a la fabricación repetitiva de familia de

productos mediante procesos discretos (Madariaga, 2013).

How to implement Lean Manufacturing (Wilson, 2009).

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FUENTES DE DOCUMENTACIÓN

Lopez, B. S. (2016). Historia de la Igenieria Industrial.Recuperado 28 de enero,

2017. Obtenido de https://www.ingenieriaindustrialonline.com/

Madariaga, F. (2013). Lean Manufacturing, exposición adaptada a la fabricación

repetitiva de familia de productos mediante procesos discretos. Mexico:

Bubok Publishing S.L.

Maurisse E. De la Mora. (2006). Metodología de la Investigación. Desarrollo de la

Inteligencia. 5ta Edicion. Thonson Learning Inc. Mexico, D.F.

Michael D. Ferrell (1996). Manual del Ingeniero Industrial. Maynard. 4ª edición,

TOMO I.

Niebel, B. W. (2015). Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo.

Ramon, P. (2011). Planificación y programación de la producción. Thonson Learning

INC. Argentina.

Wilson, L. (2009). How to implement Lean Manufacturing. California: ISBN.

Yolanda J. Rojas (2005) Técnicas de Investigación Documental. Edición de

Thonson Learning INC. México, D.F.