informe elevadores cangilones
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PLANTA DE PELLAS FMO
REPARACIÓN GENERAL DEL ELEVADOR DE CANGILONES 610BE1 DE
LA PLANTA DE PELLAS HERNAN QUIVERA
Inicio de la parada: 31/01/2010
Fin de la parada: 03/01/2010
Duración: 4dias
Actividades realizadas: Desmontaje de cadenas y cangilones
Desmontaje y montaje de eje motriz
Desmontaje y montaje de eje conducido
Reparación de estructura metálica
Pruebas de funcionamiento del elevador
Personal para la ejecución del trabajo: 1 Supervisor
1 Técnico de Seguridad
3 Soldadores
6 Mecánicos
Tiempos: Tiempo de ejecución: 56horas
Demoras de la ejecución: 12horas
Total horas ejecución: 68horas
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
A continuación se describe el procedimiento de ejecución por cada una de las
actividades mencionadas:
1. Desmontaje de cadenas y cangilones viejos
Inicio: Martes, 30/01/2012 Hora: 9:00 AM
Finalización: Miércoles 01/02/12 Hora: 3:00 PM
Tiempo Estimado: 12 Horas
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Tiempo Real: 14 Horas
A. Personal:
Nombre y Apellido Cargo Actividad
Luis Avache Soldador
Desmontaje CangilonesJosé Rivero Soldador
Freddy Colmenares Mecánico
Agustín Romero Mecánico
Desmontaje de caperuza y eje motrizJhonny Tablante Mecánico
Andrés Tiapa Soldador
Adrian Rivas Mecánico
Armado cadena y cangilones nuevosNoel Peclan Mecánico
Danny Carpio Mecánico
B. Herramientas:
Descripción Cantidad
Señorita de cadena 3T 1
Cadenas de izamiento ½” 2
Dados 19 y 24mm 4
Llaves de impacto con ataque ¾” 2
Llave combinada 24mm 1
Llave combinada 19mm 1
Rachet con ataque de ½” 1
cable de acero ø7/8”x3mts 2
Una grúa pluma de 80T 1
Equipo de Oxicorte 1
Varillas de carbón 50varillas
Lentes de corte 1
Adaptador de llave impacto ¾” a ½” 2
Maquina de soldar 1
Pinza para carbonear 1
Bombonas de oxigeno 2
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Bombona de gas 1
C. Procedimiento de Trabajo:
1. Abrir el Permiso de Trabajo con el Jefe de Planta y el Encargado del
área (Ing. José Álviarez).
2. Solicitar Bloqueos Efectivos de:
Bloqueo Eléctrico de Motor 600
3. Desajustar los (12) tornillos M16x70mm del ducto de aire de la caperuza
con llave combinada 24mm y rachet ¾” con dado 24mm
4. Desajustar los (25) tornillos M12x40mm de la caperuza del elevador con
llave combinada 19mm y rachet ¾” con dado 19mm
5. Quitar tapa de protección del acople
6. Desajustar los (4) tornillos M24x120mm de fijación de las chumaceras
con llave combinada 36mm y llave ajustable 12”
7. Desmontar tapas inferiores del elevador cortando equipo de oxicorte la
tornillería
8. Limpiar con pala la bota del elevador
9. Eslingar cadena con dos cable de acero Ø7/8”x3mts y una grúa pluma
de 80T
10.Quitar los (8) tornillos avellanados M12x30mm que fijan el balde a la
cadena utilizando método de carbonear
11.Desembalar la cadena nueva con una pata de cabra y extender sobre
una cinta transportadora
12.Fijar los cangilones nuevos a la cadena con sus (8) tornillos M12x30mm
con rachet y dado 19mm
PUNTO DE CALIDAD:
Se verifico que la cadena contara con 14tramos de 20 eslabones y
1tramo de 14 eslabones.
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Estos tramos poseen un extremo libre sin cupilla para ensamblar la
cadena.
Todos los cangilones deben llevar la misma posición en la fijación con la
cadena
D. Ejecución del trabajo:
Se desmonto la cadena vieja con 73 cangilones con ayuda de grúa
telescópica 80T proporcionada por FMO. Se desvinculo la cadena en la parte
inferior cortando con oxicorte los eslabones. El desmontaje se realizo en dos
partes, una con aprox. 22mts de cadena, se apuntalo la cadena para
desvincularla para facilitar el trabajo. Luego se desmonto la otra parte con
22mts restantes.
DEMORASHORA CAUSA
7:00 a 8:00 amProblemas en la entrada del portón de Ferrominera. Por no incluye personal del sindicato
11:00 a 12:00m
Ausencia de operadores para coordinar el giro del elevador en el desmontaje de los baldes
2:30 a 4:00pmAusencia de operadores para coordinar el giro del elevador. Debido al cambio de guardia de FMO
2. Desmontaje y montaje de eje motriz
Inicio: Miércoles, 01/02/2012 Hora: 3:00 PM
Finalización: Jueves 01/02/12 Hora: 4:00 PM
Tiempo Estimado: 12 Horas
Tiempo Real: 8 Horas
A. Personal:
Nombre y Apellido Cargo Actividad
Luis Grimmon Soldador Desmontaje y montaje del eje motriz
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Agustín Romero Mecánico
Jhonny Tablante Mecánico
Andrés Tiapa Soldador
Adrian Rivas Mecánico
Noel Peclan Mecánico
Danny Carpio Mecánico
B. Herramientas:
Descripción Cantidad
Señorita de cadena 3T 1
Cadenas de izamiento ½” 2
Dados 19 y 24mm 1
Llave combinada 19, 24,30 y 36mm 1
Rachet con ataque de ½” 1
Cable de acero ø7/8”x3mts 2
Grúa pluma de 80T 1
Equipo de Oxicorte 1
Maquina de soldar 1
Cilindro hidráulico de 100T 1
Extractor prefabricado 1
Mandarria 2 y 5Kg 1
Cincel 1
Bombonas de oxigeno 2
Bombona de gas 1
C. Procedimiento de Trabajo:
1. Abrir el Permiso de Trabajo con el Jefe de Planta y el
Encargado del área (Ing. José Álviarez).
2. Solicitar Bloqueos Efectivos de:
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Bloqueo Eléctrico de Motor 600
3. Desajustar un(1) tornillos M12x40mm de fijación del antiretorno y los (2)
tornillos M16 de la tapa del antiretorno
4. Desmontar el antiretorno con ayuda de mandarria 2Kg y golpes
uniformes
5. Desajustar los (4) tornillos M24x120mm de fijación de las chumaceras
con llave combinada 36mm y llave ajustable 12”
6. Eslingar el eje motriz y trasladarlo al Taller de Mantenimiento de FMO
7. Desajustar los (2) tornillos M20 de la tapa de la chumacera y limpiar la
chumacera.
8. Desmontar el rodamiento de manguito a rotula. Levantar la pestaña que
ajusta el manguito con una mandarria 2Kg y un cincel. Desenrroscar el
manguito y con golpes suaves y uniformes en la pista interna del
rodamiento extraer el rodamiento.
9. Extraer con un cilindro hidráulico 100T y un extractor prefabricado el
medio acople del eje.
10.Realizar los pasos 5 y 6, para extraer el otro rodamiento.
11.Limpiar y lijar el eje para eliminar rebabas y escoriaciones.
12.Montar los rodamientos de la manera inversa, con un calibrador de
lainas ajustar los rodamientos
13.Resguardar los rodamientos en sus chumacera
14.Calentar el medio acople a 200ºC y montarlo en el eje
15.Trasladar al sitio de trabajo y eslingarlo con dos guayas de 7/8”x3mts
hasta colocarlo en la posición a una altura de 23,31mts.
16.Montar el antiretorno con ayuda de mandarria 2Kg y golpes uniformes
17.Ajustar un(1) tornillos M12x40mm de fijación del antiretorno y los (2)
tornillos M16 de la tapa del antiretorno
18.Acoplar el eje al reductor con mandarria de 4Kg. Ajustar los (10) tornillos
allen de retención M16x80mm, con llave allen 17mm y rachet con dado
de 17mm
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19.Montar la caperuza del elevador y ajustar los (25) tornillos M12x40mm
con llave combinada 19mm y rachet ½”
20.Montar el ducto de aire de la caperuza y ajustar los (12) tornillos
M16x70mm del con llave combinada 24mm y rachet ½”
21.Montar tapa de protección del acople
PUNTO DE CALIDAD:
El giro del anti retorno es en sentido de las agujas del reloj con la
ménsula de frente al rodamiento
Los ajuste de los rodamientos estuvieron dentro del rango establecido
para el tipo de rodamiento (0,075 a 0,100mm). Teniendo el rodamiento
de fijación axial un juego de 0,076mm y el de fijación radial un juego de
0,100mm.
El acople distancia entre ambas caras de 13mm.
D. Ejecución del trabajo:
DEMORASHORA CAUSA
7:00 A 9:00 amReparación del caucho delantero derecho de la grúa por falta de aire
9:00 a 11:00amDurante la preparación de la grúa para el desmontaje se trabo el enrollador de la guaya
11:00 a 12:00amSistema de accionamiento del contrapeso trabado por falta de mantenimiento
3. Desmontaje y montaje de eje conducido
Inicio: Jueves, 02/02/2012 Hora: 5:30 PM
Finalización: Viernes, 01/02/12 Hora: 5:30 PM
Tiempo Estimado: 12 Horas
Tiempo Real: 12 Horas
A. Personal:
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Nombre y Apellido Cargo Actividad
Luis Avache Soldador
Desmontaje y montaje del eje
conducido
Agustín Romero Mecánico
Jhonny Tablante Mecánico
Andrés Tiapa Soldador
Adrian Rivas Mecánico
Noel Peclan Mecánico
Danny Carpio Mecánico
José Rivero Soldador
B. Herramientas:
Descripción Cantidad
Señorita de cadena 3T 1
Cadenas de izamiento ½” 2
Dados 19 y 24mm 2
Llave combinada 19,y 24mm 2
Rachet con ataque de ½” 1
Equipo de Oxicorte 1
Maquina de soldar 1
Cilindro hidráulico de 100T 1
Extractor prefabricado 1
Mandarria 2 y 5Kg 1
Cincel 1
Bombonas de oxigeno 2
Bombona de gas 1
C. Procedimiento de Trabajo:
1. Abrir el Permiso de Trabajo con el Jefe de Planta y el
Encargado del área (Ing. José Álviarez).
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2. Solicitar Bloqueos Efectivos de:
Bloqueo Eléctrico de Motor 600
3. Desmontar las tapas laterales inferiores del cajón del elevador, cortando
con oxicorte los (24) tornillos M12x30mm
4. Limpiar con pala el interior del cajón.
5. Desajustar los (2) tornillos M16x30mm que sujetan la tapa de los
metecos.
6. Desajustar los (4) tornillos M12x30mm que tienen las placas de
retención del meteco.
7. Desajustar los (4) tornillos M12x90mm que tienen las placas guías del
meteco.
8. Desajustar los (5) tornillos M16x40mm que fijan los (4) rieles del meteco
a la carcasa son (2) por cada extremo del eje.
9. Desmontar el eje conducido con señorita de 3T y cadenas de izamiento
3/8”x3mts
10.Trasladar el eje conducido al Taller de Mantenimiento de FMO
11.Desmontar los metecos dándole golpes suaves uniformemente con
mandarria de 4Kg.
12.Extraer la bocina y el cojinete del meteco con cincel y mandarria de 2Kg.
13.Extraer los peso del eje calentándolos a 180ºC con caña tipo cebolla
14.Cortar con oxicorte los sprockets
15.Limpiar y lijar el eje para eliminar rebabas y escoriaciones.
16.Montar los sprockets calentándolos a una temperatura de 200ºC
17.Montar los peso del eje calentándolos a 200ºC con caña tipo cebolla
18.Montar la bocina en el eje con mandarria de 2Kg
19.Montar el cojinete del meteco en el cuadrante con mandarria de 2Kg.
20.Ajustar los (5) tornillos M16x40mm que fijan los (4) rieles nuevos del
meteco a la carcasa son (2) por cada extremo del eje.
21.Ajustar los (4) tornillos M12x90mm que tienen las placas guías del
meteco.
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22.Ajustar los (4) tornillos M12x30mm que tienen las placas de retención
del meteco.
23.Ajustar los (2) tornillos M16x30mm que sujetan la tapa de los metecos.
24.Después de realizar la prueba de funcionamiento del elevador, colocar
extensión de 150mm al tornillos tope del meteco
25.Montar las tapas laterales inferiores del cajón del elevador y ajustar los
(24) tornillos M12x30mm con rachet y dado 19mm
PUNTO DE CALIDAD:
.La distancia desde la punta del tornillo tope hasta la superficie del
cuadrante del meteco es 15mm y esta dentro de los valores permitidos
para su correcto funcionamiento(15 a 20mm)
D. Ejecución del trabajo:
DEMORASHORA CAUSA
10:00 a 12:00m Inconformidad al desmontar el sprockets
3:30 a 4:30pmEl cuadrante de asiento del eje le faltaba mecanizar para realizar el montaje del conjunto. Ya que presento desgaste excesivo en el desmontaje.
4. Reparación de estructura metálica, se realiza simultaneo a las
actividades 3
Inicio: Jueves, 02/02/2012 Hora: 7:00 AM
Finalización: Viernes, 01/02/12 Hora: 2:00PM
Tiempo Estimado: 12 Horas
Tiempo Real: 17 Horas
A. Personal:
Nombre y Apellido Cargo Actividad
Luis Avache Soldador Reparación de estructura metálica, se
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realiza simultaneo a las actividades 3
Agustín Romero Mecánico
Jhonny Tablante Mecánico
Andrés Tiapa Soldador
Adrian Rivas Mecánico
Noel Peclan Mecánico
Danny Carpio Mecánico
José Rivero Soldador
B. Herramientas:
Descripción Cantidad
Dados 19 y 24mm 2
Llave combinada 19,y 24mm 2
Rachet con ataque de ½” 2
Equipo de Oxicorte 2
Maquina de soldar 2
Mandarria 2 y 5Kg 1
Cincel 1
Bombonas de oxigeno 6
Bombona de gas 2
Electrodo E7018 ø5/32 10Kg
Electrodo E7018 ø1/8 10Kg
C. Procedimiento de Trabajo:
1. Abrir el Permiso de Trabajo con el Jefe de Planta y el
Encargado del área (Ing. José Álviarez).
2. Solicitar Bloqueos Efectivos de:
Bloqueo Eléctrico de Motor 600
3. Cortar con oxicorte 11,5mts2 de estructura dañada
4. Reparar y soldar planchas de acuerdo la magnitud de la reparación
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4.- Pruebas de funcionamiento del elevador y ajuste de tornilleria
Inicio: Viernes, 03/02/2012 Hora: 4:20 PM
Finalización: Viernes, 03/02/12 Hora: 9:30PM
Tiempo Estimado: 12 Horas
Tiempo Real: 5 Horas
A. Personal:
Nombre y Apellido Cargo Actividad
Luis Avache SoldadorPrueba de funcionamiento del
elevador y ajuste de tornilleriaAndrés Tiapa Soldador
Noel Peclan Mecánico
Freddy Colmenarez Mecánico
B. Herramientas:
Descripción Cantidad
Dados 19 y 24mm 2
Llave combinada 19,y 24mm 2
Rachet con ataque de ½” 2
Equipo de Oxicorte 2
Maquina de soldar 2
Bombonas de oxigeno 3
Bombona de gas 1
Electrodo E7018 ø5/32 10Kg
Electrodo E7018 ø1/8 10Kg
C. Procedimiento de Trabajo:
1. Solicitar desbloqueos del Eléctrico de Motor 600
2. Accionar el motor que alimenta el elevador durante 2horas
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3. Ajustar los tornillos M12x30mm y soldar tornillos para asegurar su
fijación.
REPUESTOS
Descripción Cantidad
Cadena de accionamiento P/610BE1 2
Bocina p/extremo eje cojinete meteco 2
Bocina Metal antifricción(cojinete meteco) 2
Cangilón 70
Rueda dentada retorno DK19152M-11T 2
Manguito de fijación H-3028 2
Rodamiento de rodillos SKF 23028CCK/W33 2
Tornillos Hex. M12x100, G8.8 20
Tornillos Hex. M12x40, G8.8 20
Tornillos Hex. M16x40, G8.8 50
Tornillos avellanados M12x40, G8.8 1280
Tuercas Hex. M12 G8.8 1330
Cupillas de acero c/punta extendida ¼”x4” 30
Pletina L75x75x6. Long. 6mts 1
Plancha de acero A36. 2400x1200x6mm 1
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