figura 1. layout de la empresa

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Figura 1. Layout de la empresa Fuente: TE Connectivity, 2016

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En la república mexicana existe un continuo crecimiento en la industria automotriz. La importancia del

crecimiento del país en este sector amplia la competencia con otros países. “Actualmente, el sector

automotriz representa el 6% del PIB nacional y el 18% de la producción de manufactura. Se estima que la

industria automotriz Mexicana continuará creciendo en el futuro” (Automotive meetings, 2012).

En la región de Guaymas y Empalme se estableció un albergue con una cantidad considerable de

empresas El albergue con más de 13 años de experiencia se ha establecido como el “proveedor de

servicios de Albergue para maquiladoras más grande de México contribuyendo en gran medida al sector

exportador del país” (Quienes somos, 2016)

TE Connectivity inicio sus actividades en 1997 mediante la fabricación de conectores y accesorios

eléctricos y electrónicos termocontraibles. En 1999 Raychem fue adquirida por Tyco Internacional

empresa líder mundialmente fundada en 1960 por Arturo Rosenbergh. En marzo de 2011 Tyco

Electronics cambio su nombre a TE Connectivity para dar mejor a entender los productos en los cuales la

empresa está enfocada y de esa manera los clientes la identifiquen.

La empresa bajo estudio es TE Connectivity Planta 1 (Ver figura 1) de la Industria Automotriz área de

Moldeo/ Mecatrónica, concentrándose el proyecto en el área de Mecatrónica en el cual hay tres

estaciones Bosch, Mecatrónica y EBC 460 en las cuales se producen piezas para automóviles como

para frenos, transmisiones, switch de encendido/ apagado, entre otras.

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El proyecto se enfoca en la línea de producción Bosch 107 la cual es del giro automotriz donde

actualmente laboran 6 operadores, un hermano mayor y un jefe de línea (ver figura 2).

1.1.4 Descripción del proceso.

La línea de producción donde se basa el proyecto es Bosch 107 manufacturera de piezas para

transmisión (ver figura 3), cuenta con los siguientes procesos y operaciones:

Pre mold

1. Tomar frames

2. Coloca frames en cavidades del molde

3. Moldeo de frames

4. Remover partes pre moldeadas y separar una de la otra, revisar las piezas por tiro corto, flash,

terminales dañadas u otros defectos.

5. Colocar piezas en conveyor

6. Traslado de pieza en conveyor

Figura 2. Layout de la empresa Fuente: Elaboración propia

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Prensa

7. Tomar pieza del conveyor con piezas pre-moldeadas

8. Colocar pieza en dado de corte de la prensa

9. Remover pieza cortada y colocarla en la cavidad del dado de formado

10. Remover la parte formada del dado

11. Colocar la pieza en conveyor para que se realice el Post-Moldeo

12. Traslado de pieza en conveyor

Post mold

13. Tomar pieza del conveyor

14. Colocar piezas pre moldeadas en cavidades del molde

15. moldeo de pieza pre moldeada

16. Remover runner de piezas y remover partes post moldeadas

17. Colocar pieza en tralla de plástico (5 piezas por tralla)

18. Bajar escaleras y colocar 3 trallas en carrito

19. subir escaleras y colocar 9 trallas vacías en rack inclinado

Prueba eléctrica

20. Tomar 3 trallas del carrito y colocarlas en rack inclinado

21. Tomar pieza de tralla

22. Inspeccionar pieza por daño, dobladas o rebabas en área de “J” o “L”

23. Retirar flash de la pieza

24. Colocar pieza en maquina

25. Colocar pieza en conveyor de inspección final

26. Traslado de pieza en conveyor

Inspección final

27. Tomar pieza del conveyor

28. Inspeccionar pieza por marca de Prueba Eléctrica

29. Inspeccionar marca de prueba eléctrica del termistor

30. Inspeccionar soldado del termistor

31. Remover flash de pieza

32. Colocar pieza en la mesa de Safe Launch

Safe Launch

33. Examinar termistor por delante y por atrás

34. Inspeccionar los 10 L-Hooks

35. Verificar los stake post holes

36. Verificar corte de runner

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37. Verificar presencia de punto de prueba eléctrica del termistor

38. Colocar pieza terminada en tralla

Figura 3. Producto terminado Fuente: Elaboración propia

1.2 Planteamiento del problema

En la línea de Bosch 107 no se cumple con la meta de productividad del 90 por ciento, con el estándar

más bajo de 67 por ciento y solo dos veces cumpliendo con la meta establecida, para la empresa es muy

importante cumplir con la producción, para ello buscando los métodos adecuados para el incremento, ya

que actualmente se detectaron actividades que no agregan valor.

¿Cuál es el método de trabajo que debe implementarse para aumentar la productividad en el área de

Bosch 107?

1.3 Objetivo

Aumentar la productividad en un 10 % en la línea de Bosch 107 en el proceso de Post moldeo, por medio

de una metodología que nos permita hacer más eficiente el proceso para alcanzar la meta de

productividad.

1.4 Justificación

El desarrollo del proyecto ayudara al aumento de la productividad en un cierto porcentaje, mejorando el

proceso para producir más piezas. La empresa lleva un buen control de las líneas de producción,

poniendo en evidencia si se cumple o no con lo establecido, esto beneficia tanto al ingeniero encargado

como a sus operadores en cuanto a ser partícipes de un mejoramiento para cumplir con la meta

establecida y cumplir en la entrega de las piezas al cliente.

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II. RUTA METODOLÓGICA

2.1 Definir

Revisar la declaración del problema y el objetivo, definir los requisitos del cliente y redactar un plan sobre

cómo se completará el proyecto. Se debe permanecer en contacto con la persona encargada del

proyecto para mantenerse informado.

2.2 Medir

Medir es la etapa clave para analizar el sujeto bajo estudio, es necesario medir el rendimiento respecto a

los requisitos mediante la toma de datos del proceso,

posteriormente registrarlos de manera adecuada para poder analizarlos de manera fácil.

2.3 Analizar

Analizar los datos recolectados mediante herramientas y técnicas para el análisis de los procesos para

identificar las actividades que agregan valor y las que no son necesarias para así determinar acciones.

Se anexo layout para tener una mejor visualización del proceso en la línea bajo estudio de Bosch 107.

2.4 Mejorar

Mejorar el proceso sustituyendo/eliminando las actividades que no son necesarias, realizar el rediseño

del proceso de la línea bajo estudio mediante el análisis de técnicas y herramientas de mejora. Obtener el

rendimiento al mejorar el proceso.

2.5 Controlar

Al mejorar el proceso, monitorear continuamente el rendimiento del proceso ajustando su funcionamiento

cuando se identifique que es necesario o al cambiar requisitos del cliente.

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III. RESULTADOS

3.1 Definir

Al revisar el problema que se presenta en la línea de Bosch 107 se encontró que no se ha cumplido con

la meta establecida de productividad del 90 por ciento, siendo el 67 por ciento la producción más baja,

mientras que solamente en dos ocasiones se ha alcanzado mencionada meta, por lo cual se buscara

implementar la metodología para alcanzar el objetivo de aumentar la productividad en un 10 por ciento.

Para lograr el requisito del cliente se debe cumplir con un takt time de 45 seg/2piezas para producir 1787

piezas en el turno de 12 horas.

Plan de proyecto: realizar planeación y programación de actividades, la recopilación de información

referente a productividad de la línea bajo estudio, al realizar cierta recopilación diagnosticar en qué

estado se encuentra la línea de producción e implementar una metodología para darle la debida solución

al problema, al hacer tal implementación evaluar los resultados, posteriormente realizar la documentación

de la propuesta y finalizar con las conclusiones del proyecto.

3.2 Medir

Para poder medir la productividad de la línea bajo estudio Bosch 107 se recopilo información histórica en

una tabla la cual posteriormente se registró en una gráfica para entenderla claramente (ver figura 5).

En la figura anterior se observa que solo dos veces se alcanzó la meta de productividad con un 90 por

ciento y un 96 por ciento, la mayoría de los días se encuentra por debajo de la productividad, el dato con

menor productividad fue del 67 por ciento. En promedio la productividad de la línea se encuentra en un

80 por ciento, por lo cual con un 10 por ciento se lograría alcanzar la meta deseada del 90 por ciento.

Figura 4. Productividad – Bosch 107 Fuente: elaboración propia

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3.3 Analizar

En base a la técnica de análisis diagrama de procesos se analizaron los pasos del proceso para

identificar las operaciones que agregan valor, las que no son necesarias y así tomar acciones, además

de obtener el tiempo de ciclo del proceso de Post moldeo (ver figura 5)

Figura 5. Diagrama de flujo de proceso (actual) Fuente: elaboración propia

En la figura anterior se presentan las actividades del proceso de Post moldeo en las cuales hay 5

operaciones las cuales agregan valor con un tiempo de 33.73 segundos, 3 transportes con un tiempo de

10.99 segundos los cuales no son necesarios debido a que se pierde tiempo en los traslados de material

hacia otro proceso, para lo cual se tomarán acciones de remplazarlo mediante tecnología. El proceso

actual tiene un tiempo de ciclo de 44.86 seg/ 2 piezas, el molde con el que se trabaja tiene la capacidad

de 2 piezas.

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Para una mejor visualización de los traslados de material por parte del operador en el proceso de Post

moldeo se anexo un layout (ver figura 6).

Figura 6. Layout Bosch 107 (Actual) Fuente: TE Connectivity

En la figura se muestran los procesos de la línea Bosch 107 en los cuales hay un operador por proceso.

En el proceso de Post moldeo se realizan los traslados de material por parte del operador, la línea roja

indica bajar escaleras 5.5 metros, la línea azul subir las escaleras 3.7 metros y línea verde colocar las

piezas en rack inclinado 2.5 metros.

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3.4 Mejorar

En base al análisis del diagrama de proceso actual se identificaron 3 actividades que no son necesarios

en el proceso porque no agregan valor, donde se encontró una oportunidad de mejora (ver figura 7).

Figura 7. Diagrama de flujo de proceso (propuesto) Fuente: elaboración propia

En la figura anterior se muestran la propuesta de mejora del proceso, se mantuvieron las 5 operaciones

con 33.73 segundos solamente que en la operación de colocar piezas en trallas ahora se coloca en

conveyor, se eliminaron los 3 transportes con un tiempo de 10.99 segundos pero al implementar el

conveyor se agregó un trasporte con un tiempo de 4.5 seg/3m, el tiempo de ciclo se redujo a un 38.23

segundos, mejorando el proceso con 6.49 segundos.

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Para obtener el rendimiento del proceso de Post moldeo Actual y proceso de Post moldeo Propuesto se

registraron los datos obtenidos en los diagramas para entender claramente la mejora (ver tabla 1).

Tabla 1. Rendimiento Actual/Propuesto

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se observa que se mejoró en un 16.97% el proceso de Post moldeo al producir 303

piezas más en comparación con el proceso actual, el tiempo disponible laboral es el mismo para ambos,

tanto para el actual y el propuesto, cambiando el tiempo de ciclo debido a la mejora que se realizó de

eliminar traslados y el implementar conveyor. En rendimiento del proceso actual es de 1787 piezas y

propuesto de 2091, al restar estos resultados obtenemos las piezas que aumentaron de producir y el

porcentaje de la misma.

Post moldeo Actual Propuesta

Tiempo disponible (seg) 39960 39960

Tiempo de ciclo (seg) 44.72 38.23

Rendimiento del proceso (piezas) 1787 2091

Mejora del proceso (piezas) 303

% de mejora 16.976197

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En base a la mejora del diagrama de flujo de proceso en los que se eliminaron/sustituyeron pasos que no

agregan valor como fueron los transportes y el utilizar un conveyor como alternativa de transporte de las

piezas hacia otro proceso se propuso rediseñar el Layout en el proceso de Post moldeo en la línea de

Bosch 107 (ver figura 8).

Figura 8. Layout Bosch 107 (Propuesto)

Fuente: TE Connectivity

En la imagen anterior se observa la utilización del conveyor para el transporte del material de un proceso

a otro el cual se giró 90 grados, se eliminaron los traslados por parte del operador para trasladar el

material en el cual se disminuye la distancia y el tiempo de ciclo donde se perdía tiempo en realizar

dichos traslados.

PRE MOLD INSP. FINAL PRENSA

SAFE LAUNCH

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3.5 Controlar

Para controlar el proceso, se propone monitorear continuamente el rendimiento de este, ajustando su

funcionamiento cuando se identifique que hay variaciones, a menos de que sean modificaciones

solicitadas por jefes o el mismo cliente.

Para prevenir problemas se debe controlar el proceso mejorado, es necesario documentar de forma

correcta las mejoras realizadas, las personas involucradas en el proceso están familiarizadas con el

actual, por lo que hay que tomar en cuenta que las personas desconocen los cambios que se realizan, de

esa manera se deben hacer capacitaciones al personal para adaptarlo al nuevo proceso de tal manera

que se debe considerar:

◦ La audiencia

◦ No todos aprenden al mismo ritmo

◦ Asegure que los aprendices puedan demostrar que comprendieron el desempeño actual

al explicarlo por si mismos

Para controlar el proceso es necesario documentar los cambios implementados, elaborando documentos

breves, claros y lo más visuales que sea posible, para que se facilite la capacitación del personal.

En caso de que la propuesta de mejora sea implementada y no funcione como se propone, se debe de

iniciar nuevamente con la primera fase de la metodología DMAIC la cual es Definir para poder cumplir

con la mejora continua del proceso.

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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para la empresa es necesario mantener funcionando su proceso de la mejor manera posible para cumplir

con la meta establecida de productividad. Mediante la propuesta de mejora del proceso se cumpliría con

el objetivo planteado en el proyecto, el beneficio de la línea Bosch 107 aumentaría la productividad

mediante la eliminación/sustitución de actividades que no agregan valor, realizando cambios en el

proceso en donde el operador realiza traslados de piezas al bajar y subir plataforma del proceso de Post

moldeo.

Al momento de eliminar/sustituir actividades en el proceso, se disminuyó el tiempo de ciclo del proceso

de 44.72 segundos a 38.23 segundos, se cambió la actividad de colocar pieza en tralla de plástico a

colocar pieza en conveyor, se sustituyó las actividades de bajar y subir plataforma por medio de

escaleras para colocar en rack inclinado por la actividad de instalar conveyor para trasladar piezas, lo

cual aumentaría en un 16 % la producción con 303 piezas más al día, cumpliendo con el objetivo.

Al realizar la mejora del proceso mediante el rediseño también se verá beneficiado el operador ya que el

esfuerzo físico y mental será disminuido porque se eliminaron todas las actividades que no agregan valor,

son innecesarias y cansadas que se encontraban dentro del proceso.

Se recomienda controlar el proceso capacitando al operador que realiza las actividades de Post moldeo

para que sea más fácil aplicar el método mejorado para prevenir problemas que puedan surgir al no

estar familiarizado con el nuevo proceso. Documentar el proceso es de suma importancia para tener

evidencia de las mejoras realizadas en el proyecto, por otra parte el documentar ayuda a controlar el

proceso para que las personas involucradas tengan el conocimiento de que se debe hacer.

Para la mejora continua de este proyecto, se recomienda dar el seguimiento a la propuesta pendiente por

realizar debido al corto tiempo que se trabajó en el proyecto, las cuales son el rediseño del proceso al

implementar el conveyor para transporte de material, el documentar el proceso y rediseñar el layout del

proceso el cual disminuirá el tiempo de ciclo.