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- UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA UNTECS “TECNOLOGÍA DE LOS CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES ORIENTADA A LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CORTE DE PRENDAS EN LA EMPRESA TEXTIL FASOL” TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA PRESENTADO POR EL BACHILLER RICHARD FLORES CÁCERES LIMA-PERÚ 2014

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-

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA

UNTECS

“TECNOLOGÍA DE LOS CONTROLADORES LÓGICOS

PROGRAMABLES ORIENTADA A LA OPTIMIZACIÓN DEL

PROCESO DE CORTE DE PRENDAS EN LA EMPRESA TEXTIL

FASOL”

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL TÍTULO DE

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA

PRESENTADO POR EL BACHILLER

RICHARD FLORES CÁCERES

LIMA-PERÚ

2014

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DEDICATORIA:

Este trabajo está dedicado a toda mi familia,

mis padres, mi esposa e hijos, mis hermanos

y a mis profesores que siempre me apoyaron.

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AGRADECIMIENTO:

Agradezco los docentes de la Universidad

Nacional Tecnológica de Cono Sur de Lima

UNTECS en especial al Ing. Martin Gonzales,

al Ing. Omar Chamorro y al Ing. Roger Silva

Mares.

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INDICE

INTRODUCCION 05

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 08

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 08

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 09

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 10

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 11

1.5 OBJETIVO 12

2. MARCO TEÓRICO 13

3. DISEÑO/DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA / MODELO / SISTEMA

3.1 ANALISIS DEL MODELO/ HERRAMIENTA/SISTEMA 50

3.2 CONSTRUCCIÓN, DISEÑO O SIMULACIÓN DE LA HERRAMIENTA /

MODELO / SISTEMA 54

3.3 REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS 70

CONCLUSIONES 74

BIBLIOGRAFÍA 75

ANEXOS 76

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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la industria nacional necesita adaptarse a las nuevas

tecnologías emergentes que le permita simplificar, optimizar y elevar la

productividad y calidad de los procesos de diseño y manufactura. Esto significa

que es propicio el ambiente para la utilización de sistemas de diseño y

manufactura asistidos por computadora.

Las políticas industriales en los países desarrollados del mundo inciden mucho

en la tecnología y el diseño industrial. Ambos conceptos influyen grandemente

en la industria en general, pues hacen que el producto final se acerque cada

vez más a las exigencias del usuario, llegando al mercado en las mejores

condiciones de calidad y precio y sobre todo en el momento oportuno, lo que

hace que la industria crezca en competitividad y productividad, es en ese

sentido, importante tener en cuenta que el diseño de autómatas es una

actividad que se proyecta conceptualmente hacia la solución de problemas que

plantea al ser humano en su adaptación al medio ambiente en la satisfacción

de sus necesidades.

El sector Textil peruano cuenta con una larga tradición, ha sido reconocido por

la calidad de sus fibras naturales. El contar con algodón de fibras extra largas

ha sido una ventaja que se ha utilizado para penetrar mercados exigentes y

conocedores. Así mismo el Perú es considerado uno de los motores del

desarrollo y uno de los mayores generadores de empleo en este campo.

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El uso de los controladores Lógicos Programables se está extendiendo, cada

día más, entre los diferentes sectores industriales, tanto en procesos de control

de producto como en control de procesos. La utilización de esta tecnología, y

los beneficios que su uso conlleva, se aplican en la industria textil para mejorar

la calidad, presentación, precio y tiempo de producción de telas.

El conocimiento de las posibles soluciones a determinados problemas de la

industria textil es una valiosa información que permitirá la realización de

acciones con una fuerte influencia en la competitividad y productividad de las

empresas textiles, como ha demostrado el uso de estos controladores en otros

sectores.

El desarrollo de la industria textil y confección genera más de 85,000 empleos

en el Perú, en los últimos años, dado el desarrollo e innovación tecnológica en

esta área, hace necesaria la incursión de Ingenieros en Mecánica Eléctrica

dentro de esta industria, puesto que, la competitividad tiende a mejorar y ser

más exigentes hoy en día.

Hasta ahora la automatización de máquinas y procesos ha permitido mejorar la

productividad, la disminución de costos y la mejora de la calidad de los

productos. Pero esto no es suficiente cuando, por ejemplo, un producto no

obtiene el éxito esperado o su ciclo de vida resulta a unos costos que no han

podido ser absorbidos por la automatización tradicional.

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La economía depende en gran medida de la selección apropiada de la máquina

o del proceso que genere un producto terminado satisfactorio. Esta selección

se ve influida en primer término, por la cantidad de piezas por producirse.

Generalmente existe una máquina de propósito general, que se justifica, como

el tipo de maquina más apropiado dado que son las más adaptables,

representan un costo inicial bajo y presentan la versatilidad para afrontar

condiciones de cambio de taller. Por otra parte las máquinas de propósito

especial deberán tomarse en cuenta para la fabricación de grandes lotes de un

producto normalizado. Una máquina de este tipo puede trabajar durante un

periodo prolongado siendo inclusive la alimentación del material automático.

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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

Existe un avance importante en el uso de tecnologías Mecatrónicas y de

la información en el campo industrial y comercial del país, tanto para

controlar, automatizar y monitorear la calidad de los procesos,

permitiendo disminuir los costos asociados a la falta de precisión al

momento de generar un producto.

Otro punto importante también es que muchos de estos procesos donde

la tecnología es simplemente ignorada, se siguen utilizando una gran

cantidad de personal para cumplir con la demanda solicitada, sin darse

cuenta que el uso de la tecnología está relacionada a automatizar los

procesos, obteniendo precisión, mejora en la calidad del producto y

disminución de la cantidad de personal, evidenciando una disminución

de gasto apreciable a largo o mediano plazo.

La industria de la manufactura no puede ser la excepción cuando

hablamos de optimizar un proceso, la tecnología avanza y es

imprescindible apoyarnos de estas herramientas para hacer frente a los

mercados cada vez más exigentes.

En estos aspectos la tecnología ha sufrido muchos cambios a corto

plazo. Esto ha provocado un desajuste en las personas que están

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dentro de ella, ya que el tiempo que ellas toman para actualizar algún

proceso o equipo surge uno completamente obsoleto.

Estas circunstancias muestran en cierta forma la realidad actual de la

Empresa TEXTIL FASOL S.R.L., ya que hoy en día el uso de esta

tecnología es limitada y claro está en señalar que los problemas que

percibo, en mi situación asesor de innovaciones Tecnológicas que

ayuden a mejorar los procesos de producción y calidad del área de

Ingeniería Mecánica Eléctrica de esta empresa y siendo yo parte de

este entorno, son la pérdida económica debido al alto consumo de tela

generada durante el proceso de corte y la pérdida económica debido a

la elevada cantidad de trabajadores para cumplir con las demandas

solicitadas.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La presente tesina se justifica en que actualmente en la empresa

TEXTIL FASOL S.R.L., a pesar que la tecnología existe, se han

realizado pocos esfuerzos encaminados a optimizar algunas etapas

asociados a la producción textil, y esto es porque comúnmente en una

empresa nacional la información tecnológica tarda en ser recibida,

asimilada y aceptada.

Así mismo la presente tesina se justifica porque lo que se pretende es

optimizar un proceso que conllevará a reducir tiempos de producción,

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con poca cantidad de trabajadores y a bajo costo, todo esto en un

mediano plazo.

Ahora con este estudio, lo que pretendo por otro lado, es que sirva

como base o fuente de información respecto a próximos proyectos de

implementación que no necesariamente sean del rubro textil,

relacionados a optimizar procesos a través de la aplicación de

tecnología electrónica como son los controladores lógicos

programables.

Y es que de esta forma debemos dejar de lado, que, debido a una falta

de preparación y previsión, el industrial textil no desarrolla una visión

actualizada de los nuevos métodos, y al presentarse la oportunidad de

desarrollar algunos de ellos, los deshecha por miedo a algo

desconocido, generando el comentario de que simplemente “Esto no es

aplicable en el Perú”, tratando de esconder una inseguridad provocada

por falta de preparación y previsión.

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto al alcance del estudio:

• Esta propuesta si bien es cierto puede aplicarse en cualquier industria

del rubro textil, en este caso mi alcance de estudio está referida a la

empresa TEXTIL FASOL S.R.L., y específicamente al área de tendido y

corte de tela, cuyo universo de empleados es de 48.

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•Por otro lado es importante señalar que el alcance de estudio para esta

tesina está basado en una propuesta netamente del área de los

Controladores Lógicos Programables y su aplicación en procesos de

corte de dos ejes más no al detalle del software de diseño de cortes de

tela u otros.

Así mismo podemos determinar las siguientes limitaciones:

•El poco tiempo de acceso al área de Corte de la Empresa TEXTIL

FASOL S.R.L., para realizar las pruebas de campo, en cuanto a la

evaluación de transmisión de datos desde el controlador hacia el

cabezal de corte de dos ejes.

Con todas estas limitaciones, nunca me sentí desmotivado y mucho

menos pensé dejar de lado esta investigación, todo así, siempre seguí

adelante.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿En la actualidad, la Empresa TEXTIL FASOL S.R.L., presenta algún

tipo de tecnología asociada a los Controladores Lógicos Programables

que permita optimizar el proceso de corte de prendas, con el fin de

reducir las pérdidas económicas, debido al alto consumo de tela

generado por la poca precisión en el corte y la elevada cantidad de

trabajadores relacionados al proceso, para cumplir las demandas del

mercado?

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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Optimizar el proceso de corte de prendas en la empresa TEXTIL

FASOL S.R.L. mediante el uso de la tecnología de los

Controladores Lógicos Programables, con el fin de reducir las

pérdidas económicas debido al alto consumo de tela generado por

la poca precisión en el corte y la elevada cantidad de

trabajadores, relacionadas al proceso, para cumplir con las

demandas del mercado.

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO

•Determinar si es posible y de qué manera la tecnología de los

Controladores Lógicos Programables es aplicable a la Empresa

TEXTIL FASOL S.R.L., con la finalidad de reducir los gastos

asociados al alto consumo de tela, generado por la poca

precisión.

•Determinar si es posible y de qué manera la tecnología de los

Controladores Lógicos Programables es aplicable a la Empresa

TEXTIL FASOL S.R.L., con la finalidad de reducir los gastos

asociados a la elevada cantidad de personal utilizado para el

proceso de corte de tela para cumplir con las demandas del

mercado.

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2. MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

Arriaga (2011), en su tesis titulada “Aplicación de Controladores Lógicos

Programables a las Máquinas Fresadoras”, para optar el título de

Ingeniero Electrónico, en la Universidad Central del Ecuador, concluye

qué: “Los sistemas de desarrollados por controladores lógicos

programables, pueden utilizarse para generar modelos con muchas, si

no todas, las características de un determinado producto. Estas

características podrían ser tamaño, contorno y la forma del componente,

almacenados como dibujos bi y tri dimensionales. Una vez que estos

datos dimensionales han sido introducidos y almacenados en el sistema

electrónico, el diseñador puede manipularlos o modificar las ideas

combinadas de varios diseñadores, ya que es posible mover los datos

dentro de interfaces de comunicación”.

Así mismo puedo agregar, que cuando estos controladores lógicos son

acoplados a sistemas CAD, también permiten simular el funcionamiento

de un producto. Por esta razón es interesante que aquellos que de

alguna forma intervienen en las decisiones y acciones que afectan al

proceso productivo, adquieran un conocimiento sobre los equipos que la

tecnología actual pone a disposición de la automatización integrada1.

1 ARRIAGA GORDILLO, Josué. Tesis: “Aplicación de Controladores Lógicos Programables a Máquinas

Fresadoras”. Universidad Central del Ecuador. 2011.

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León (2010), en su tesis titulada “Optimización de los procesos textiles

mediante autómatas programables”, para optar el título de Ingeniero

Mecánico Eléctrico, en la Universidad Nacional autónoma de México,

concluye qué: “Para la industria de la confección, la precisión en el

diseño, los cortes y ensamble de las prendas permite tener congruencia

en la hechura de la ropa. Sin embargo, sólo 30% de las 14,000

empresas del sector han automatizado sus procesos productivos,

cuando hay tecnología disponible para hacerlo desde hace 30 años. La

precisión en el diseño de patrones impacta directamente en la exactitud

de las piezas. Si las medidas de los moldes no son constantes, las

piezas van a variar afectando el ensamble.”2

Esta realidad descrita anteriormente por el autor de la tesis, no está

lejana a nuestro país, se puede percibir que la gran mayoría de las

empresas del rubro textil no utilizan estas herramientas tecnológicas

para mejorar sus procesos productivos, conllevando a una incapacidad

para afrontar las grandes retos que esta economía creciente depara

para este sector.

Rojas (2011), en su tesis titulada “La integración de la Tecnología de los

PLC a la Industria Textil de Confección”, para optar el título de Ingeniero

Mecánico Eléctrico, en la Universidad Politécnica de Cataluña, concluye

qué: “Una vez que se crean los patrones, el controlador y el software de

programación, permiten acomodarlos virtualmente para luego

imprimirlos en un plóter. Estos moldes se usan como guía para trazar y

2 LEON MERINO, Jorge. Tesis: “Optimización de los procesos textiles mediante autómatas

programables”. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 2010.

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cortar, de manera manual o con cortadoras automáticas, las piezas que

van a servir para armar las prendas. Una cortadora automática alcanza

una velocidad de corte de hasta 30 metros por minuto, mientras que si

se realiza el proceso de manera manual la velocidad promedio de corte

es de 2 a 3 cm por minuto.”3

Podemos agregar que un nuevo enfoque para optimizar las operaciones

de maquinado es el control adaptativo. Mientras que el material se está

maquinando, el sistema detecta las condiciones de operación como la

fuerza, temperatura de la punta de la herramienta, rapidez de desgaste

de la herramienta y acabado superficial. Convirtiendo estos datos en

control de avance y velocidad que permita a la maquina cortar en

condiciones óptimas para obtener máxima productividad.

Lockuan (2012), en su libro titulado “La industria textil y su control de

calidad”, señala que “Los nuevos procesos asociados a la industria textil

han estado disponibles en forma práctica durante casi cuarenta años, y

sin embargo, la mayor cantidad de hilos de fibra cortada se produce en

máquinas convencionales. Los llamados sistemas no convencionales,

ofrecen las siguientes ventajas: Altas tasas de producción, eliminación

de etapas en el proceso de corte y reducción considerable en personal.

Estas ventajas son convincentes para los empresarios de la industria

3 ROJAS LUCERO, Carlos. Tesis: “La Integración de las tecnologías de los PLC a la industria Textil de

confección”. España. Universidad Politécnica de Cataluña. 2011.

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textil, que deben ser tomados en cuenta en el media plazo para

diferentes áreas del proceso productivo”4 .

Korem (2005), en su libro titulado “Control Computarizado de Sistemas

de Manufactura”, señala que “Los fabricantes de indumentaria pueden

diseñar el patrón de una prenda en un sistema CAD, patrón que se sitúa

de forma automatiza sobre la tela para reducir al máximo el derroche de

material al ser cortado con una sierra o un láser CNC. Además de la

información de CAD que describe el contorno de un componente de

ingeniería, es posible elegir el material más adecuado para su

fabricación en la base de datos informática, y emplear una variedad de

máquinas CNC combinados para producirlo. La fabricación Integrada

por computadora (CIM) aprovecha plenamente el potencial de esta

tecnología al combinar una amplia gama de actividades asistidas por

ordenador, que pueden incluir el control de existencias, el cálculo de

costes de materiales y el control total de cada proceso de producción”5 .

Villé (2007), en su libro titulado “Maquinas Automatizadas para procesos

industriales”, señala que “La futura evolución incluirá la integración aún

mayor de sistemas de realidad virtual, que permitirá a los diseñadores

interactúa con los prototipos virtuales de los productos mediante la

computadora, en lugar de tener que construir costosos modelos o

simuladores para comprobar su viabilidad. También el área de

4 LOKUAN LAVADO, Fidel Eduardo. “La industria textil y su control de calidad”. México. Editorial Books Publishers.

2012. 5 KOREM H., Yoram. “Control Computarizado de sistemas de Manufactura”. México. McGraw Hill Book.

2005

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prototipos rápidos es una evolución de las técnicas de CAD/CAM, en la

que las imágenes informatizadas tridimensionales, se convierten en

modelos reales empleando equipos de fabricación especializada.”6

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 DEFINICIÓN DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Cuando se establece una secuencia de pasos para realizar una

tarea predeterminada de acuerdo con los datos obtenidos del

medio ambiente y se busca que el proceso o sistema se controle

por sí mismo, podemos decir que el proceso está automatizado.

La automatización implica también aspectos relacionados con la

precisión, rapidez y seguridad.

Gráfico N° 01: Esquema de un sistema de control y su relación con sus sensores y actuadores

6 VILLE H., “Maquinas Automatizadas para procesos industriales”. México. Editorial: Cengage Learning.

2007

SENSOR 2

SISTEMA DE CONTROL

AUTOMATICO

SENSOR 1

SENSOR 2

SENSOR 3 ACTUADOR 3

ACTUADOR 2

ACTUADOR 1

SEÑALES DE ENTRADA SEÑALES DE SALIDA

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2.2.2 DEFINICIÓN DE AUTOMATA PROGRAMABLE

Según la norma IEC 61131, define un autómata programable

como un sistema electrónico diseñado para ser utilizado en un

entorno industrial, que utiliza una memoria programable para el

almacenamiento interno de las instrucciones orientadas al

usuario, para implantar unas soluciones específicas tales como

funciones lógicas, secuencia, temporización, recuento y funciones

aritméticas con el fin de controlar mediante salidas y entradas

digitales y analógicas diversos tipos de máquinas y procesos.

Gráfico N° 02: Controlador Lógico Programable Siemens 1200

Gráfico N° 03: Entorno de Programación del PLC

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El Controlador Lógico Programable (PLC) es considerado hoy en día

como pieza fundamental en cualquier Proceso de Automatización

Industrial. Con estos controladores se encuentran soluciones

económicas a diferentes problemas en las tareas de automatización.

2.2.3 DIFERENCIA ENTRE LÓGICA CABLEADA Y LÓGICA

PROGRAMADA

2.2.3.1 LÓGICA CABLEADA

Llamada también lógica de contactos, consiste en el diseño

de automatismos con circuitos cableados entre contactos

auxiliares de relés electromecánicos, contactores de potencia,

relés temporizados, diodos, relés de protección, válvulas óleo-

hidráulicas o neumáticas y otros componentes. Los cableados

incluyen funciones de comando y control, de señalización, de

protección y de potencia. La potencia además de circuitos

eléctricos comprende a los circuitos neumáticos (mando por

aire a presión) u óleohidráulicos (mando por aceite a presión).

Gráfico N° 04: Estado de los contactos en la lógica cableada

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Gráfico N° 05: Circuito de Control y diagrama de Tiempos

2.2.3.2 APARATOS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL

DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE UN SISTEMA

AUTOMÁTICO:

Sensores o Captadores: Dispositivos de control que permiten

detectar o medir parámetros físicos (presión, temperatura) o

químicos (nivel de PH). Se conectan a las entradas de un

controlador. Pueden ser:

a) Discretos, digitales, Binarios o Lógicos: El valor de la señal

de salida de un dispositivo digital solo presenta dos estados:

Cero Lógico (Contacto Abierto) o Uno Lógico (Contacto

Cerrado). Ejemplo: Pulsadores, Finales de carrera, Detectores

ópticos, Contactos de Termostatos, etc.

b) Analógicos: El valor de la señal de salida de un dispositivo

analógico varía en un rango continuo de valores

predeterminados de voltaje o corriente. Ejemplo: Termocupla,

Termistancia NTC o PTC, LDR, etc.

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A. ACTUADORES

Actúan como interfaces que se ubica entre el controlador y el

órgano de trabajo, solo es operativo. Pueden ser Discretos o

Analógicos. Se conectan a la Salida del PLC (Controlador

Lógico programable).

a) Discretos: Contactor, Relé, Electroválvulas, etc.

b) Analógicos: Válvulas Hidráulicas y neumáticas

proporcionales.

Gráfico N° 06: Actuadores Eléctricos

B. ORGANOS DE TRABAJO

Son aparatos que realizan trabajo físico o mecánico en un

mismo sistema de control.

Motor eléctrico, neumático o Hidráulico.

Cilindros Neumáticos o Hidráulicos.

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Gráfico N° 07: Órganos de Trabajo utilizados en automatismos industriales

2.2.3.3 LÓGICA PROGRAMADA

Se entiende a los mecanismos con capacidad de realizar las

principales funciones lógicas necesarias para la conducción

de una máquina o un proceso industrial, de acuerdo a un

determinado programa memorizado y con un grado de

flexibilidad extremadamente elevado.

El avance de la tecnología y el descenso de los costos

permitió el desarrollo de controladores, capaces de suplantar

en los sistemas de automatización de contactos la lógica

cableada por la lógica programada (Programmable Logic

Controller: PLC).

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Existen PLC’s que ofrecen la más variadas prestaciones en

principio solo podían manejar módulos de entrada/ salida

digital y reemplazaban los mandos a contactores, a medida

que fueron popularizándose, comenzaron a manejar otro tipo

de información, por medio de módulos de entrada / salida

Analógicos, contadores, controladores de periféricos, redes,

módulos de visión como el panel HMI KTP 600 PN del PLC

SIEMENS SIMATIC S7- 1200.

2.2.3.4 VENTAJAS DE LOS PLCs

a. Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos

debido a que: No es necesario dibujar el esquema de

contactos, No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas,

ya que, por lo general, la capacidad de almacenamiento del

módulo de memoria es lo suficientemente grande.

b. La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al

elaborar el presupuesto correspondiente eliminaremos parte

del problema que supone el contar con diferentes

proveedores, distintos plazos de entrega, etc.

c. Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el

cableado y añadir aparatos.

d. Mínimo espacio de ocupación.

e. Menor coste de mano de obra de la instalación.

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f. Economía de mantenimiento. Además de aumentar la

fiabilidad del sistema, al eliminar contactos móviles, los mismo

autómatas pueden detectar e indicar averías.

g. Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo

autómata.

h. Menor tiempo para la puesta de funcionamiento del

proceso al quedar reducido el tiempo de cableado.

2.2.3.5 DESVENTAJAS DE LOS PLC’s

En primer lugar, de que hace falta un programador, lo que

obliga a adiestrar al personal para su manejo, pero hoy en día

ese inconveniente está solucionado porque las universidades

y/o institutos superiores ya se encargan de dicho

adiestramiento.

Pero hay otro factor importante como el costo inicial que

puede o no ser un inconveniente, según las características del

automatismo en cuestión. Dado que el PLC cubre

ventajosamente en amplio espacio entre la lógica cableada y

el microprocesador, es preciso que el proyectista lo conozca

tanto en su actitud como en sus limitaciones. Por tanto,

aunque el coste inicial debe ser tenido en cuenta a la hora de

decidirnos por uno u otro sistema, conviene analizar todos los

demás factores para asegurarnos una decisión acertada.

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2.2.3.6 CLASIFICACION DE LOS PLC’s

De acuerdo a sus características internas tales como

memoria capacidad de procesamiento y de acuerdo a la

cantidad de señales de entrada / salida que manejan, estos se

pueden clasificar en NANO PLC’s, MICRO PLC’s y PLC’s.

NANO PLC’s:

1. No efectúan Operaciones Matemáticas

2. Poseen menor número de entradas/salidas Digitales y

Analógicas.

Gráfico N° 08: Nano PLC’s

MICRO PLC’s:

1. Efectúan Operaciones Matemáticas

2. Poseen mayor número de entradas/salidas Digitales y

Analógicas.

3. Poseen más memoria que los Nano PLC’s.

SIEMENS: LOGO! MOLLER: EASY!

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Gráfico N° 09: Micro PLC’s

PLC’s:

1. Presentan característica Modular.

2. Permiten expandir sus entradas/salidas analógicas y

digitales.

3. Poseen mayor cantidad de memoria que los MICRO

PLC’s.

Gráfico N° 10: PLC’s

SIEMENS: SIMATIC S7-200 ALLEN BRADLEY: MICROLOGIC 1000

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2.2.4 PROGRAMACIÓN DE PLC´s

En la programación de un controlador lógico programable, existen

diversas formas de programar (FUP, IWL, KOP, Grafcet). En este

manual desarrollaremos la programación por diagrama de

Contactos (KOP), ya que se asemeja a los circuitos de mando

eléctrico, manejados comúnmente por los profesionales del rubro

de la ingeniería eléctrica.

Un contacto se puede repetir tantas veces como sea necesario en

la programación. De este elemento repetido, solo se necesita

tener una entrada física de referencia a PLC. La CPU, cada vez

que se encuentra con un contacto mientras lee el programa, va a

consultar el valor que tiene la entrada física (o el valor que tiene el

registro de entradas) correspondiente a esa referencia.

Gráfico N° 11: Programación de PLC en diagrama de Contactos

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2.2.4.1 Contacto Normalmente Abierto

---| |--- (Contacto normalmente abierto) se cierra si el valor del

bit consultado, que se almacena en el <operando> indicado,

es "1". Si el contacto está cerrado, la corriente fluye a través

del contacto y el resultado lógico (RLO) es "1". De lo contrario,

si el estado de señal en el <operando> indicado es "0", el

contacto está abierto. Si el contacto está abierto no hay flujo

de corriente y el resultado lógico de la operación (RLO) es "0".

En las conexiones en serie, el contacto ---| |--- se combina bit

a bit por medio de una Y lógica con el RLO. Cuando las

conexiones se realizan en paralelo, el contacto se combina

con el RLO por medio de una O lógica.

Gráfico N° 12: Contacto Normalmente cerrado de la Programación del PLC

2.2.1.1 Contacto Normalmente Cerrado

---| / |--- (Contacto normalmente cerrado) se abre si el valor

del bit consultado, que se almacena en el <operando>

indicado, es "0". Si el contacto está cerrado, la corriente fluye

a través del contacto y el resultado lógico (RLO) es "1". De lo

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contrario, si el estado de señal en el <operando> indicado es

"1", el contacto está abierto. Si el contacto está abierto no hay

flujo de corriente y el resultado lógico de la operación (RLO)

es "0". Cuando se realizan conexiones en serie, el contacto ---

| / |--- se combina bit a bit por medio de una y lógica con el

RLO. Si las conexiones se efectúan en paralelo, el contacto

se combina con el RLO por medio de una O lógica.

Gráfico N° 13: Contacto Normalmente cerrado de la Programación del PLC

2.2.1.2 Programación de Contactos de las Salidas

---( ) (Bobina de relé (salida)) opera como una bobina en un

esquema de circuitos. Si la corriente fluye hasta la bobina

(RLO = 1), el bit en el <operando> se pone a "1". Si no fluye

corriente hasta la bobina (RLO = 0), el bit en el <operando>

se pone a "0". Una bobina de salida sólo puede colocarse

dentro de un esquema de contactos en el extremo derecho de

un circuito. Como máximo puede haber 16 salidas múltiples

(PLC Siemens 300). Se puede crear una salida negada

anteponiendo a la bobina de salida la operación ---|NOT|---

(invertir el resultado lógico).

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Gráfico N° 14: Bobina de la Programación del PLC

2.2.1.3 Documentación de programas y edición tabla de símbolos

La documentación de un programa está referida a la edición

de una tabla de símbolos. En cada módulo podemos editar:

Título del bloque.

Comentario del bloque.

Título de los segmentos.

Comentarios de los segmentos.

Elementos comunes a todos los bloques: entradas y salidas.

Para editar la tabla de símbolos:

Gráfico N° 15: Tabla de edición de variables en el PLC

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Una vez grabada la tabla de símbolos, se puede programar

utilizando la dirección o el símbolo.

Símbolos y direcciones:

Para poder visualizar una opción u otra, estando dentro de un

módulo (FC, OB, etc.) Tenemos que activar simultáneamente

las teclas CTRL + Q, o Ver-Mostrar-Representación simbólica.

Información del símbolo:

Sirve para poder ver debajo de cada segmento la información

de la dirección y el comentario de todos los elementos de este

segmento.

Comentario de segmento o de bloque:

Sirve para visualizar los comentarios que hemos puesto en

cada segmento o como cabecera de bloque.

2.2.1.4 Programación de Bobinas Set - Reset

El principio de funcionamiento es el siguiente:

Si ponemos un 1 lógico en el Set, se pone a 1 este elemento.

Si ponemos un 1 lógico en el Reset, se pone a 0 este

elemento.

Si ponemos al mismo tiempo un 1 en el Set y un 1 en el

Reset:

• A nivel externo, mandara la orden de la última instrucción

programada.

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• A nivel interno, los contactos de éste elemento tendrán dos

valores en el mismo scan. Valdrá un 1 a partir de la

instrucción del Set hasta la instrucción del Reset, y a partir de

esta instrucción valdrá cero.

Analicemos la siguiente programación básica, para entender

cómo funciona la bobina S-R:

Gráfico N° 16: Programación de la Función Set-Reset

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Su diagrama de tiempo se muestra a continuación:

Gráfico N° 17: Diagrama de tiempo

2.2.2 ELEMENTOS ACTUADORES DE INSTRUMENTACIÓN

Son componentes que se encuentran ensamblados para el

desarrollo de movimientos, calentamientos, etc. Se pueden

seleccionar y definir en tres grupos:

a) Actuadores eléctricos:

Utilizan la energía eléctrica como fuente de trabajo entre estos

se tienen: las electroválvulas, motores eléctricos de velocidad

variable y velocidad fija, resistencias de calentamiento, cabeza de

corte por láser.

b) Actuadores hidráulicos:

Son aquellos que utilizan agua como fuente de energía y se

emplean para controlar velocidades lentas y precisas.

c) Actuadores neumáticos:

Instrumentos que emplean el aire comprimido como su fuente de

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energía, estos accionadores son principalmente cilindros.

d) Pre-accionadores:

Son aquellos dispositivos que activan y dirigen a los accionadores.

Lo son: electroválvulas, variadores de velocidad, contactores, finales

de carrera.

2.2.2.1 ELECTROVALVULAS

Las electroválvulas o válvulas electromagnéticas son

elementos que mandan o regulan la activación,

desactivación y la dirección de presión o el caudal del fluido

enviado por una bomba hidráulica o por un motor

compresor. Estas válvulas se utilizan cuando la señal

proviene de un temporizador eléctrico, un final de carrera

eléctrico, presostatos o mandos electrónicos. A su vez son

elegidas para mandos de accionamientos eléctricos con

distancias extremadamente largas y cortos tiempos de

desconexión.

Electroválvula

Descripción

Figura

Electroválvula normalmente

cerrada

2/2

Si no hay señal eléctrica en la

bobina, no hay presión en la

salida. Si se energiza la bobina el

embolo sube y la presión aplicada a

se ve reflejada en la salida.

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Electroválvula normalmente

abierta

2/2

Cuando está en reposo, la presión P

se encuentra disponible en A. Si se

activa la electroválvula, la presión P

se bloqueará y no habrá presión

disponible en A.

Electroválvula 3/2 Tiene tres terminales de conexión, uno para la entrada de presión P, uno para la salida al cilindro A y otro terminal para la recuperar el fluido R.

Cuadro N° 01: Tipos de Electroválvulas

Las válvulas de control neumático son sistemas que bloquean,

liberan o desvían el flujo de aire de un sistema neumático

por medio de una señal que generalmente es de tipo

eléctrico, razón por la cual también son denominadas

electroválvulas.

2.2.2.2 CILINDROS NEUMATICOS

Los actuadores neumáticos transforman la energía en

trabajo. Se tienen pocos actuadores neumáticos pero estos

son de gran utilidad cuando solo se cuenta con cilindros y

motores. Se pueden tener cilindros hidráulicos de simple

efecto, doble efecto y algunos cilindros especiales. La

utilización de cilindros neumáticos en vez de usar motores

eléctricos es que los primeros generan movimientos

rectilíneos mientras que los segundos generan

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movimientos circulares y a su vez no son confiables para

recorridos pequeños.

Si se quiere generar un movimiento rectilíneo en un motor

eléctrico se necesitan un reductor de velocidad y cambiador

de movimiento rotatorio a lineal como un tornillo de cadenas,

cremalleras o cables. Estos son poco prácticos si los

recorridos que se hacen son cortos. La energía del aire o

aceite comprimido se transforma, por medio de cilindros, en

un movimiento lineal de vaivén, y mediante motores

neumáticos, en movimiento de giro. Los elementos de

control son las electroválvulas que de acuerdo a un

electroimán y el estado mecánico de una válvula pueden

mover los cilindros neumáticos y así cambiar el estado de

una máquina para doblar, empujar, subir etc.

El cilindro de aire comprimido es por lo general el elemento

productor de trabajo en un equipo neumático. Estos son

actuadores lineales neumáticos que transforman la energía

estática en un trabajo mecánico. Su misión es generar un

movimiento rectilíneo, subdividido en carrera de avance y

retroceso. Estos cilindros se accionan por medio de una

electroválvula (si esta no se activa el cilindro no trabaja).

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2.2.2.3 MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

El motor de corriente continua es una máquina que transforma

energía eléctrica en energía mecánica, fundándose en el

movimiento rotatorio; sin embargo también es posible

conseguir una tracción lineal de acuerdo a posibles

configuraciones que se efectúan para ciertas aplicaciones.

Los motores de corriente continua se han posicionado

como elementos fundamentales y versátiles en la industria, ya

que su modo de operación es práctico, permitiendo facilidad

en el control de posición y velocidad en las diferentes

aplicaciones para las cuales son empleados.

Comercialmente se encuentran motores de corriente

continua de distintos tamaños, formas y potencias, pero

todos se basan en el mismo principio de funcionamiento.

Gráfico N° 18: Motor de Corriente Continua

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2.2.2.4 MOTORES DC CON ENCODER

El encoder es un dispositivo que se usa para realizar el

posicionamiento de máquinas rotativas. Es de construcción

sencilla, se necesita un disco ranurado y un sensor foto

eléctrico tipo barrera. Cuando la ranura del disco está frente al

sensor no hay conducción de luz, cuando esta frente a un

orificio si hay conducción de luz. Esta conducciones de luz se

convierten en estados de voltaje alto y bajo.

Existen dos clases de encoder. Un encoder que solo puede

detectar el movimiento del motor en un solo sentido de giro,

no se puede detectar el sentido de rotación, en el caso de

error no se puede decrementar la posición y el error cometido

en cada posicionamiento puede influir en el siguiente.

El otro encoder tiene dos fototransistores y LED’s, estos

deben estar desfasados entre sí para poder detectar el

sentido de giro del motor. Cuando el motor gira en sentido

horario la secuencia de salida de los dos sensores se ve en la

parte superior del gráfico y cuando gira en sentido anti horario

se puede detectar otra secuencia.

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Gráfico N° 19: Estados de activación del Encoder

El circuito funciona de la siguiente manera: para cada una de

las fases hay un flip- flop tipo D que se activa con un flanco

ascendente, al presentarse este flanco el dato que está en D

aparece en la salida Q. La fase A del encoder se conecta a la

entrada D del FF1 y a la entrada del reloj del FF2; esto implica

que cada vez que haya un flanco ascendente en la fase A, el

dato que está en B está disponible en el FF2. En el FF1

cuando el motor gira en sentido horario la salida está siempre

en uno y cuando gira en sentido anti horario hay siempre un

cero. Lo mismo sucede con FF2 solo que la salida es

complementaria con respecto a A. De esa manera se puede

distinguir cuando el motor gira en un sentido u otro. Existen

encoder que además dan el número de pulsos que dan en un

sentido, antes de comprar un encoder se debe saber cómo

envía la información de salida para que sea usada en el PLC;

los tipos de salida pueden ser:

• Salida con pulso y estado.

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• Salida con pulsos.

• Salida con desfase.

Salida con Pulso y Estado: Este encoder tiene dos salidas una

para los pulsos y otra para el sentido de giro. Si el estado está

en alto y hay salida de pulsos, el motor gira en sentido

horario. Si el estado está en bajo y hay salida de pulsos, el

motor gira en sentido anti horario. Si no hay salida de pulsos

el motor está detenido.

Gráfico N° 20: Salida con pulso y estado

Salida con Pulsos: El sentido lo da la salida por donde salen

los pulsos, si los pulsos salen por la salida uno el motor gira

en sentido horario y los pulsos dicen cuántos grados se ha

movido el motor. Lo mismo sucede con la otra salida.

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Gráfico N° 21: Salida con pulsos

Salida con Desfase: Si el motor gira en sentido horario

primero se presenta un flanco positivo en la salida A y

después se presenta en la salida B. Si gira en sentido

antihorario el flanco positivo se presenta primero en la fase B

y luego en la A.

Gráfico N° 22: Salida con desfase

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2.2.2.5 SENSORES MAGNETICOS

Los sensores se definen como dispositivos sensibles al

movimiento, calor, luz, presión, energía eléctrica,

magnética u otro tipo de energía. La finalidad de un

sensor es dar una salida eléctrica que corresponda con una

determinada magnitud aplicada a su entrada.

Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo

de variable física (por ejemplo, fuerza, presión,

temperatura, velocidad, etc.) en otra. Un transductor

puede incluir un sensor para medir una determinada

variable. Los sensores también se conocen como

transductores, pero se prefiere la palabra sensor para el

dispositivo de medición inicial; debido a que el transductor

representa un dispositivo que convierte cualquier forma de

señal a otra. Se puede decir que todos los sensores son

transductores, pero no todos los transductores son

sensores.

Los sensores magnéticos para cilindros, que se emplean para

detectar la posición de los pistones en los cilindros

neumáticos, se montan directamente sobre la carcasa del

cilindro y permiten detectar de modo fiable, a través de la

pared de la carcasa (hecha de aluminio, latón o acero

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inoxidable), un anillo magnético situado en el pistón y

accionar una señal de conmutación. Son caracterizados

por la posibilidad de distancias grandes de la conmutación.

Los campos magnéticos pueden pasar a través de muchos

materiales no magnéticos, el proceso de la conmutación se

puede también accionar sin la necesidad de la exposición

directa al objeto. Usando los conductores magnéticos, el

campo magnético se puede transmitir sobre mayores

distancias para poder llevarse la señal de áreas de alta

temperatura. Los sensores magnéticos tienen una amplia

gama de usos. Por ejemplo:

• Detección del objeto a través del plástico.

• Detección del objeto en medios agresivos a través

de las paredes protectoras.

• Detección del objeto en áreas de alta temperatura.

• Reconocimiento de la codificación usando los imanes.

Gráfico N° 23: Sensores magnéticos

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2.2.2.6 INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (HMI)

Una interfaz Hombre - Máquina o HMI ("Human Machine

Interface") es el aparato que presenta los datos a un

operador (humano) y a través del cual éste controla el

proceso. La interfaz HMI se encuentra ligada al computador

a través de software HMI de monitorización y/o control de

supervisión. A través de tarjetas o dispositivos E/S se

conducen las señales del proceso hacia la computadora,

PLC’s, PAC’s (Controlador de Automatización Programable),

RTU (Unidades Remotas de I/O) y variadores de velocidad

de motores. Es necesario que cada uno de estos

dispositivos cuente con un módulo de comunicación que

maneje HMI.

La interfaz HMI surgió esencialmente debido a la

necesidad de estandarizar la forma de controlar y

monitorizar múltiples sistemas remotos, PLC’s y otros

mecanismos de control. A diferencia de otros dispositivos,

como los PLC’s, la interfaz HMI permite presentar de

manera específica la información al operador.

Un HMI puede contener vínculos con bases de datos y

permiten proporcionar tendencias, datos de diagnóstico,

manejo de información, cronograma de procedimientos de

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mantenimiento, información logística, esquemas detallados

para sensores o máquinas, incluso sistemas detallados

con manuales de funcionamiento y/o guía de resolución de

problemas.

En la actualidad los sistemas SCADA se encuentran

integrados con sistemas HMI y de igual manera disponen

de protocolos de comunicación con los PLC’s. Numerosos

paquetes de HMI/SCADA de terceros ofrecen

compatibilidad incorporada con la mayoría de PLC’s,

incluyendo la entrada al mercado de ingenieros mecánicos,

electricistas y técnicos para configurar estas interfaces por

sí mismos, sin la necesidad de un programa hecho a

medida escrito por un desarrollador de software.

2.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS

ACTUADOR: Dispositivo que transforma señales eléctricas en diferente

tipo de energía, produciendo un efecto sobre un proceso (normalmente

bajo un esquema de control).

ANALÓGICA: Representación continua de variables físicas, como la

tensión o la intensidad. Algunas computadoras y una gran cantidad de

equipos de prueba y de medición usan circuitos analógicos.

AUTÓMATA: Mecanismo artificial que imita comportamientos de la vida

real (del griego automatos = actuar por sí mismo).

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AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL: Aplicación de sistemas mecánicos,

eléctricos o electrónicos, dentro de un sistema autogobernado, a tareas

normalmente realizadas por un ser humano o que no pueden ser realizadas

por él. Ejecución automática de tareas industriales, administrativas o

científicas haciendo más ágil y efectivo el trabajo y ayudando al ser

humano

BASE DE DATOS: Colección de datos organizada de tal modo que el

computador pueda acceder rápidamente a ella. Una base de datos

relacional es aquella en la que las conexiones entre los distintos elementos

que forman la base de datos están almacenadas explícitamente

BUS DE CAMPO: Arquitectura de control que usa comunicación digital,

serial, multidrop y de doble vía entre dispositivos de campo inteligentes y

sistemas de control y monitoreo.

CODIFICADOR: Dispositivo de realimentación que convierte un

movimiento mecánico en señales eléctricas, las cuales indican la posición

de un actuador. Se tiene codificadores incrementales y absolutos,

dependiendo de si sus salidas indican cambios incrementales o absolutos

de la posición

CONTROL: Selección de las entradas de un sistema de manera que los

estados o salidas cambien de acuerdo con una manera deseada.

CONTROL LÓGICO: Control en el cual, de acuerdo con unos eventos que

se dan en una secuencia determinada, se toma una acción de un número

limitado de posibilidades (por lo general, de encendido o apagado: on-off).

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DIAGRAMA DE BLOQUES: Método gráfico de representación de un

sistema dinámico, el cual utiliza bloques para representar un subsistema y

flechas para indicar la dirección del flujo de señales

ENTORNO: Conjunto de todos los factores externos o fuerzas que están

más allá de la influencia de un sistema, pero que no obstante afectan las

consecuencias de sus acciones.

ENTRADA: Cualquier evento externo (dato, conocimiento u opinión) que se

provee a un sistema para modificar el sistema de cualquier manera.

FIFO: Acrónimo de “First In First Out” (Primero en entrar primero en salir).

Representa el orden en el que se procesa la información en un “buffer” o

cola.

FIRMWARE: Los programas que funcionan dentro del ordenador

relacionados íntimamente con el hardware. El firmware puede alterarse,

hasta cierto punto, por medio del software

INFORMACIÓN: Conjunto de DATOS organizados y correlacionados que

se generan, almacenan, analizan, interpretan o transmiten para formar un

mensaje que cambia el estado de conocimiento del sistema que recibe el

mensaje.

INTERFAZ: “Interface”. Conexión mecánica o eléctrica que permite el

intercambio de información entre dos dispositivos o sistemas.

Habitualmente se refiere al software y hardware necesarios para unir dos

elementos de proceso en un sistema.

LÓGICA: Del griego clásico “logos” (la razón, principio que gobierna al

universo). Conjunto de reglas usadas para gestionar inferencias creíbles

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MÁQUINA: Artificio o conjunto de aparatos combinados para recibir cierta

forma de energía, transformarla y restituirla en otra más adecuada o para

producir un efecto determinado

MEMORIA: Área de almacenamiento temporal para información y

aplicaciones. Dispositivo de un ordenador que almacena datos y

programas. Mecanismo o mecanismos utilizados por el ordenador para

guardar la información y los programas que se procesan

OPTIMIZACIÓN: Actividad que intenta la búsqueda de la mejor (óptima)

solución a un problema

PERIFÉRICO: Dispositivo externo o interno que se conecta al ordenador

PLC: “Programmable Logic Controller”. Controlador Lógico Programable.

Computador digital apto para ambientes industriales que se utiliza para la

automatización de los procesos

PROCESAMIENTO DE DATOS: Técnicas eléctricas o mecánicas usadas

para manipular datos para el empleo humano o de máquinas.

PWM: “Pulse-width modulation” (modulación por ancho de pulso). Método

de transmisión de una señal de forma binaria usado amplificadores y

controladores de voltaje y corriente, logrando mayor eficiencia que una

transmisión continua.

REGULADOR: Sistema que determina (selecciona) y hace cumplir

(mantiene) los parámetros operativos de otro sistema. El regulador puede

ser o no un subsistema del sistema que está siendo regulado

ROBOT MANIPULADOR: multifuncional y reprogramable, diseñado para

mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, mediante

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movimientos programados y variables que permiten llevar a cabo diversas

tareas.

ROBUSTEZ: Cualidad de un sistema dinámico que lo hace capaz de

soportar cambios, presiones o tensiones en el ambiente o sistemas con los

que interactúa con mínimo daño, alteración o pérdida de funcionalidad.

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3. DISEÑO / DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA / MODELO / SISTEMA

3.1 ANALISIS DEL MODELO / HERRAMIENTA / SISTEMA

Con la finalidad de cumplir con el Objetivo General planteado al inicio de

esta tesina, es que describo mi propuesta de Solución, en función de

optimizar el proceso de corte de prendas en la empresa TEXTIL FASOL

S.R.L., mediante el uso de la Tecnología de Los controladores Lógicos

Programables.

Así mismo, me propuse alcanzar dos objetivos específicos que me

conlleven a la obtención del Objetivo General en esta tesina.

En ese sentido describo a continuación mi propuesta de solución:

Para el tendido de la tela en forma automática, propongo transmitir vía

una interface, las órdenes directamente desde la estación de diseño,

que estará formada por una computadora, conteniendo un software que

permita establecer los patrones de telas, con lo que se eliminará los

errores y se optimizará el flujo de información.

La orden de extendido se inserta directamente en el plan de producción,

archivándolo en su memoria. Con ello se reducen las pérdidas de tela

en los extremos debido a la precisión de posicionamiento lograda con el

controlador Lógico programable y además es capaz de realizar la

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mayoría de los métodos del extendido: desde el corte en fin de capa,

hasta el tubular o zig-zag.

El método de trabajo del tendido automático, está basado en que el

prototipo a desarrollar posee un motor que mueve todo el coche de

tendido e incluso tiene una plataforma para que el operario vaya junto

con el coche a lo largo de la mesa sin tener que caminar

(concentrándose únicamente en la calidad del tendido)

En la computadora ya mencionada, el operador programa:

• El largo del tendido

• La cantidad de paños

En el prototipo a desarrollar considero que si la tela estuviera bien, el

operario podría programar por ejemplo: que la máquina extendiera 5

paños de 9.62 mts. en zigzag, poner la máquina a caminar e irse y que

cuando la máquina se queda sin tela, automáticamente se detenga.

Para el corte automático, en el programa contenido en la computadora,

la máquina de corte recoge los datos del computador (al igual que el

plotter) pero en vez de ‘plottear’ corta la tela. La cual se desplaza sobre

rieles y viaja de una mesa a otra, ya que el prototipo de desarrolla con

un cabezal móvil y usa una cuchilla similar a las maquinas manuales

que usan los cortadores, esta cabeza móvil está montado sobre un

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puente (por el que se desplaza) y a su vez el puente se desplaza a lo

largo del área de corte de la cortadora.

El método de trabajo del corte automático, tal como se considera en el

prototipo será de la siguiente forma:

• La cortadora se sitúa al extremo de una mesa de corte

• Se coloca el comienzo de la tela extendida sobre la cortadora

• Se coloca un plástico sobre la tela

• La cortadora que cuenta con una turbina para aspirar creara un vació

gracias al plástico que esta sobre la tela y no permitirá que la tela se

mueva.

• Luego un cabezal de corte de cuchilla (similar al que usan los

cortadores manuales) efectúan el corte de la tela dentro del área en la

que le es posible moverse.

• Luego la cortadora avanzara sobre la tela para seguir cortando

mientras que lo cortado quedará sobre una banda de descarga,

buscando una calidad óptima como si hubiera sido troquelada.

El prototipo a desarrolla considera dos tipos de cuchilla:

Máquina de Cuchilla vertical: Se debe considerar su potencia y su

tamaño (capacidad de corte de una capa hasta 12’).

Existen dos clases de fuerzas que deben suministrarse a la máquina. La

fuerza motriz (para la carrera de la cuchilla) y la fuerza aportada por el

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operario; para impeler la máquina por la tela extendida, donde una

afecta a la otra.

Máquina de Cuchilla Circular: Se usa para cortar líneas curvas, el grado

de precisión varía desde la capa superior hasta la capa inferior del

tejido. Las capacidades de corte varían desde una capa hasta 6’, según

el tamaño de la máquina.

Gráfico N° 24: Mesa de corte y tendido del Prototipo Propuesto

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Este prototipo propone que el puesto de control se encuentre al lado

derecho, es decir, en el lado opuesto al punto cero de la máquina. La

Chimenea de evacuación de aire y el mástil de alimentación deben estar

colocados en el lado contrario al puesto de control.

3.2 CONSTRUCCIÓN, DISEÑO O SIMULACIÓN DE LA

HERRAMIENTA/MODELO/SISTEMA

a. A NIVEL DE HARDWARE

El prototipo a construir permite el tendido y cortado de telas,

controlado a través de un PLC y a su vez es monitoreado por un

software de supervisión. Este sistema se encuentra compuesto en

dos partes elementales: la primera es el hardware que se

conforma por los elementos finales de control, motor encoder,

circuito driver para el control del motor, sensores magnéticos,

pantalla HMI y un módulo PLC; la segunda parte fundamental es el

software que en se encuentra desarrollado por TwidoSuite de

Telemecanique y la supervisión y diseño del trazado de tela por

Vijeo-Designer.

El conjunto del Hardware que conforma la máquina para realizar el

tendido y corte de telas se puede separar en seis subsistemas

elementales:

• Panel de Conexiones

• Circuito Control Entradas PLC

• Circuito Control Bidireccional del Motor Encoder eje XY

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• Cilindros y Electroválvulas

A continuación se describe el panel de conexiones implementado en

el cual se muestran cada una de las entradas y salidas del módulo.

Este panel permite un reconocimiento práctico al momento de realizar

las conexiones con el PLC.

Gráfico N° 25: Panel de conexiones

A continuación muestro una tabla especificando las entradas,

actuadores y fuentes de alimentación, especificando su dirección:

S1 S1: Sensor 1, cilindro 1

S2 S2: Sensor 2, cilindro 1

S3 S3: Sensor 3, cilindro 1

S4 S4: Sensor 4, cilindro 1

Y1 Electroválvula 1, cilindro 1

+10V 10V Circuito control de giro

-10V Referencia fuente 10V

+5V 5V Fuente encoder

-5V Referencia Fuente 5V

IN0 Entrada 0 del PLC

IN1 Entrada 1 del PLC

+24V Fuente PLC y común conexión de sensores

-24V Referencia

GND Común electroválvulas

Cuadro N° 2: Generalidades del panel de Conexiones

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Así mismo para acoplar la parte eléctrica con el controlador Lógico

Programable, utilice el siguiente circuito. Este circuito permite reforzar

la tensión de los pulsos de las salidas del motor encoder,

direccionándolas a su vez a las entradas del PLC, para determinar el

número de pulsos y de esta manera sincronizarlos con el rango

prefijado, indicando, determinado caso, si está por encima o por

debajo de los límites permitidos en el diseño.

Gráfico N° 26: Circuito de control de Entradas al PLC

La señal de pulsos rectangulares que suministran las salidas del

encoder tiene un nivel de +5V y están dirigidas a las bases de los

transistores NPN. La configuración de colector abierto permite

aumentar la ganancia del sistema, elevando la señal de tensión a un

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valor de +24V, suministrado por la fuente externa. Esta señal es

enviada a las entradas del PLC para su respectiva valoración dentro del

programa.

En el caso de los Motores Encoder para el desplazamiento de los ejes

XY, se utilizó un motor DC con encoder marca HITACHI. En base a las

especificaciones técnicas, el encoder que genera cien pulsos en una

vuelta del motor, con este valor se evaluó que cantidad de te la

avanzaba (en centímetros), dependiendo el valor dado en la pantalla

se le daba al contador la cantidad de pulsos necesarios para el

tamaño de cada pieza en la tela.

Gráfico N° 27: Motor encoder para el desplazamiento XY

Tipo D04A321E

Voltaje 24V

Potencia de salida 21W

Pulsos/vuelta 100 pulsos

Cuadro N° 3: Características del Motor Encoder

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Para desarrollar el prototipo se utilizaron un cilindro de doble

efecto, este cilindro es el encargado de bajar la cuchilla para realizar

los cortes de las p iezas y el corte final de la tela, la posición para

el corte se controla a través de sensores magnéticos, que son los

encargados de definir hasta donde baja el embolo del cilindro y así

determinar el corte a realizar. Los cilindros de doble efecto, poseen

camisa en acero inoxidable y anillo magnético Standard, no

requieren lubricación, y son resistentes a la corrosión.

Gráfico N° 28: Cilindro Neumático de doble efecto

Finalmente en el prototipo se u t i l i za dos electroválvulas. Para el

cilindro se utiliza una electroválvula 5/2 con impulso eléctrico bilateral

porque se necesita que el cilindro tenga dos posiciones, una

posición es cuando no se encuentra sobre la tela y la otra cuando se

hace el corte.

La electroválvula 5/2 con impulso eléctrico bilateral, está en su estado

de reposo y las dos salidas A y B se encuentran bloqueadas dejando

el cilindro en un estado de memoria. Cuando se aplica corriente a

la bobina superior, el Terminal B queda expuesto a la presión P, y

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el Terminal A queda expuesto al tanque de almacenamiento

haciendo que el cilindro avance. Si se energiza la bobina inferior el

terminal A queda expuesto a la presión P y el terminal B queda

conectado al tanque de almacenamiento haciendo que el cilindro

retroceda.

Gráfico N° 29: Diagrama de Válvula Electroneumatica de 5/2

Gráfico N° 30: Válvula Electroneumatica de 5/2

b. A NIVEL DE SOFTWARE

El software empleado en el desarrollo del proyecto es TWIDOSUITE

de TELEMECANIQUE suministrado por SCHENEIDER ELECTRIC.

Se debe abrir el programa TWIDOSUITE para iniciar el desarrollo del

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programa. La siguiente figura muestra la ventana de inicio.

Gráfico N° 31: Ventana de Inicio del TwidoSuite

Se elige la opción “Programming” Mode, seguidamente aparece otra

ventana la cual permite crear un nuevo proyecto.

Gráfico N° 32: Ventana de Inicio del TwidoSuite

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Se elige el PLC que se va a utilizar; para observar las referencias

disponibles se dirige el cursor al link “Bases – Compact”; para este

proyecto se utilizó el PLC de referencia TWDLCAE40DRF.

Gráfico N° 33: Ventana de Selección del PLC

Para el prototipo desarrollado, se utilizó un contador de Alta velocidad

(VFC). El contador muy rápido es utilizado para contar la cantidad de

pulsos enviados por el encoder del motor de DC, las salidas del

encoder se conectan a las entradas transistorizadas del PLC, que son

las encargadas de recopilar los datos y llevarlos al contador muy

rápido.

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El contador muy rápido se etiqueta dentro del PLC como %VFC, el

controlador Twido trae dos contadores muy rápidos, cada uno

trabaja con cuatro entradas para un total de ocho entradas que van

desde %I0.0 hasta %I0.7. Trabaja con cuatro salidas cada uno con

dos, en el %VFC0 son %Q0.0 y %Q0.1.

Gráfico N° 34: Función Contador de Alta velocidad del PLC

Donde la especificación de las entradas y salidas del contador se

especifica a continuación:

IN: Para habilitar la función S: Inicialización

F: Lleva el conteo del motor

U: Dirección del conteo, ascendente o descendente

TH0 y TH1: son los umbrales de disparo para la velocidad del motor

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Por otro lado también utilice la interfaz VIJEO-DESIGNER, esta

interfaz es la encargada de mostrar al usuario una manera práctica

de introducir los datos de las dimensiones que definen el las piezas

a cortar de la tela, además permite dar inicio y culminación al

proceso de corte.

Gráfico N° 35: Pantalla de introducción al Vijeo-Designer

Gráfico N° 36: Panel de Trabajo

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Gráfico N° 37: Dimensionamiento de las Piezas a cortar

Finalmente el prototipo construido se muestra en la siguiente imagen:

Gráfico N° 38: Imagen del Prototipo desarrollado

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3.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA OPERATIVA

Para la factibilidad Técnica Operativa del proyecto, muestro a

continuación el funcionamiento de la programación del Controlador Lógico

Programable y cómo éste controla sus elementos actuadores que se

encuentran relacionados con los elementos de control del prototipo

desarrollado.

Gráfico N° 39: Simulación del estado de funcionamiento de la actuadores del

Prototipo de la Maquina de Corte – Paso 1

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Gráfico N° 40: Simulación del estado de funcionamiento de la actuadores del

Prototipo de la Maquina de Corte – Paso 2

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Gráfico N° 41: Simulación del estado de funcionamiento de la actuadores del

Prototipo de la Maquina de Corte – Paso 3

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En las tres simulaciones, lo que se consiguió es verificar si el

controlador ejercía dominio sobre los elementos actuadores,

consiguiendo de esta forma que tanto las válvulas electroneumáticos,

los cilindros de doble efecto y los servo motores para el

desplazamiento XY de las cuchillas del prototipo, funcionen

correctamente al momento de desarrollar las pruebas.

Por otro lado se obtuvo la siguiente información a partir de la ficha

técnica:

PRUEBAS REALIZADAS SOBRE

EL PROTOTIPO Tiempo

Estado de la Pieza de tela

Malo Regular Bueno

Tiempo de demora del tendido de 5

metros de tela x 50 capas de telas.

20

minutos

x

Tiempo de cortado de 5 metros de

tela x 50 capas de telas.

12

minutos

x

Precisión del corte de tela x

Consumo de tela 50 Kilogramos

Observaciones generales: Pruebas realizadas sin inconvenientes

Cuadro N° 4: Ficha técnica del funcionamiento del Prototipo

3.4 CUADRO DE INVERSIÓN

Considerando el análisis previamente realizado en los Item’s anteriores,

respecto al prototipo propuesto, establezco el siguiente cuadro de

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inversión, especificando la cantidad de componentes y el costo individual

de estos.

Cuadro N° 5: Inversión Total para el desarrollo del Prototipo

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD Costo/ Unidad Costo Total

01 Controlador Lógico Programable

Telemecanique 1 S/.5260.00 S/. 5260.00

02 Licencia del Software Twido administrador

del PLC 1 S/. 1570.00 S/. 1570.00

03 Base de la máquina cortadora de tela 1 S/. 5337.00 S/. 5337.00

04 Servomotores ( Motor encoder) 2 S/. 1946.00 S/. 3892.00

05 Soporte de desplazamiento 1 S/.3950.00 S/. 3950.00

06 Sistema de tendido de tela 1 S/. 3014.00 S/. 3014.00

06 Válvula Electro neumáticas 5/2 2 S/. 439.00 S/. 878.00

07 Cilindro neumáticos de Doble efecto 1 S/. 820.00 S/. 1640.00

08 Sensores Magnéticos 4 S/. 201.50 S/. 806.00

09 Pantalla HMI 1 S/. 2576.00 S/. 2576.00

10 Software Vijeo-Designer 1 S/. 2784.00 S/. 2784.00

11 Otros Accesorios 1 S/. 3000.00 S/. 1000.00

12 Mano de Obra 6 S/600x30 días

S/. 18000.00

INVERSIÓN TOTAL S/. 50,707.00

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3.3 REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

Se determina la Factibilidad del proyecto de acuerdo con la metodología

del análisis costo-beneficio, mediante la cual se identifican, cuantifican y

valoran los costos y beneficios atribuibles a la ejecución del proyecto, a

partir de una comparación de la situación sin proyecto versus la situación

con proyecto.

Considerando que actualmente, el proceso de tendido y corte de tela es

de forma manual, se puede percibir las pérdidas económicas debido al

alto consumo de tela y esto por la poca precisión en la obtención de la

piezas

De igual forma otro punto importante que incluyo para este análisis, es la

cantidad de trabajadores encargada de este proceso, que en su totalidad

son 48. Esta cantidad está referida a las sub áreas de tendido (25), corte

(15) y enumerado (8). Ahora con el prototipo desarrollado consigo obtener

mayor cantidad de cortes de pieza tomando como referencia un mismo

tiempo, y es necesario precisar que este prototipo no reemplazará

completamente a todos los trabajadores, ya que dimensionalmente es

limitado. Es en ese sentido, que a continuación detallo en los siguientes

cuadros.

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Cuadro N° 6: Análisis COSTO – BENEFICIO

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN MEJORADA AHORROS

GASTOS ASOCIADOS AL

PROCESO

Cantidad Precio Unitario Sub Total Cantidad Precio

Unitario Sub Total Ahorros

Pago al personal dedicado al

proceso de tendido de tela 25 S/. 750.00 S/. 18750.00 10 S/. 750.00 S/. 7500.00 S/.11250.00

Pago al personal dedicado al

proceso de corte de tela 20 S/. 800.00 S/. 16000.00 4 S/. 800.00 S/. 3200.00 S/. 12800.00

Gastos generados por la codificación

de las piezas de corte 8 S/. 700.00 S/. 5600.00 8 S/. 700.00 S/. 5600.00 S/.0.00

Gastos generados por la poca

precisión del uso de la tela 250Kg S/. 30 S/. 7500.00 50Kg S/30.00 S/. 1500.00 S/. 6000.00

AHORRO TOTAL S/. 30,050.00

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S/.18,750.00

S/.16,000.00

S/.5,600.00

S/.7,500.00

S/.11,250.00

S/.3,200.00

S/.5,600.00

S/.1,500.00

S/.0.00

S/.2,000.00

S/.4,000.00

S/.6,000.00

S/.8,000.00

S/.10,000.00

S/.12,000.00

S/.14,000.00

S/.16,000.00

S/.18,000.00

S/.20,000.00

Pago al personaldedicado al procesode tendido de tela

Pago al personaldedicado al proceso

de corte de tela

Gastos generados porla codificación de las

piezas de corte

Gastos generados porla poca precisión del

uso de la tela

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN REAL VS SITUACIÓN MEJORADA

De estos datos podemos establecer las siguientes comparaciones:

Cuadro N° 7: Comparación Situación Actual vs Situación Mejorada

En ese sentido podemos establecer que:

Beneficio Obtenido expresado en soles es de: S/. 30,050.00

Costo de Inversión es de: S/. 50,707.00

Así mismo, si consideramos que se tiene como meta un plazo no mayor a 12

meses, para recuperar el capital invertido en la implementación de este proyecto.

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Entonces de lo obtenido anteriormente podemos establecer que si en un mes se

obtiene un beneficio de S/. 21947.00, al cabo del plazo máximo estipulado para la

recuperación del capital invertido, se obtendrá un ahorro de S/. 360,600.00.

Lo cual, nos indica que el monto supera al capital invertido para la implementación

del proyecto, es decir podemos concluir que el proyecto es FACTIBLE.

-

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CONCLUSIONES

1. Se demuestra que la aplicación de nuevas tecnologías aumenta la

productividad y la rentabilidad en el proceso de producción de prendas de

vestir.

2. Los Controladores Lógico Programables PLC’S tienen una gran aplicación

en el desarrollo de los procesos industriales por su gran versatilidad en la

programación de los procesos productivos.

3. La automatización industrial tiene una influencia directa en el desarrollo de

la industria.

4. Con el uso de nuevas tecnologías se logra tener una gran calidad y control

de los productos con estándares internacionales y ser más competitivos a

nivel internacional.

5. En la zonza del emporio gamarra se recomienda usar estar nuevas

tecnologías para mejorar su proceso de producción y reducir los costos de

producción.

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BIBLIOGRAFÍA

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Timothy J. Maloney - Pearson Educación

Quinta edición-2007

2. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO

Benjamin C. Kuo - Prentice Hall

Novena Edición 2007

3. FUNDAMENTOS DE CONTROL DE MOTORES ELECTRICOS EN LA

INDUSTRIA

Enriquez Harper - Limusa

Cuarta Edición 2006

4. INGENIERIA DE CONTROL MODERNA

Katsuhiko Ogata - Prentice Hall

Quinta Edición 2006

5. Schrader B, Merckle D., Hidráulica, Ed. Festo Didactic 1992

6. Rouff C, Waller D., Electroneumática, Ed. Festo Didactic 1993

7. Broadbent S, Bonner D., Neumática, Ed. Festo Didactic 1992

8. Deppert W, Stoll K., Dispositivos Neumáticos, Marcombo 1992

9. Software: FluidSim (hidráulica y neumática), Automation Studio.

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ANEXOS

SIATUACION PROBLEMÁTICA

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SITUACION MEJORADA

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